2 - Proyecto de Chancado
2 - Proyecto de Chancado
2 - Proyecto de Chancado
Proyectos de Chancado
DIVISION ANDINA
2008
1
TEMARIO PRESENTACION
5.- CONCLUSIONES
2
Codelco División Andina Ubicación
Codelco Norte
DIV. ANDINA
ANGLO
A 38 KM DE LOS ANDES
A 50 KM AL NORESTE DE SANTIAGO
3
Limites de Propiedad
Sur Sur
3,900
4
Evolución Tratamiento ( TMS ) 1970 - 2007
5,000,000
10-14 ktpd
0
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
5
PRODUCCION Cu FINO 1996 - 2008
300,000
250,000
Rajo
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6
2.- SITUACION ACTUAL
7
Codelco Chile - División Andina
NEGOCIO PLANTAS - 2008
Mina
RAJOS ( 36.5% )
Concentrador Concentrado de Cobre
9.490 KTMS 814.119 (TMS/Año)
236.095 (Ton Cu-año)
29 %: Cu
27.5 %: Fe
0,2 %: As
26.016.975 (TMS / AÑO) 9 % Humedad
5.432 (Ton-Conc/año)
2.499 (Ton Mo-año)
SUBTERRANEA ( 63.5 %) 50 % Mo
16.527 KTMS < 0.4 % Cu
8
Movimiento de Materiales
Programa P0-2008 : 26.016.975 TMS
10
Chancado Primario/Secundario – linea Convencional
Planta Sur
Chancador de
Mandibula Alimentador de
Allis Chalmers Alimentador de cadenas Nº 2
Correa
cadenas Nº 1
48” x 60” 1A
200 HP
Correa
Harnero 1° Harnero 1º
2A Planta Norte
primario Sur Norte 8`x20`
Chancador de
Harnero 1º Correa 4 C Mandibula
Norte 6`x14` Traylor
42” x 48”
150HP
Correa 2
Tolva intermedia
Correa Correa 4 A
Norte
2B
Correa
1B
3000 T
Correa 3
Correa 4
Correa
4B 8`x16` Correa 5
Chancado A Chancado
Secundario.
Fino
Chancador de cono
Symon 7 pies
400 HP.
Planta Chancado Terciario/Cuaternario
Tolva
Tolva
GRUESOS 1
GRUESOS 2
Correa 6B
Tolva
Reguladora
Correa 6A Tolva
Producto
Harneros 3º Final
8`x16` Correa 8A
Correa 75
C. 6E C. 6F
Chancado 3º
Chancado 4º
300 HP 300 HP
A Planta
Molienda
Conv.+ Unit
C. aux3 C. aux4
C.7E C. 7F
Harneros 3º-4º
8`x16`
12
REDUCCION DE TAMAÑO LINEA CONVENCIONAL
Molienda
convencional
4% + 1/2” 27% + 65#
Chancado Chancado
Correa 5 Fino 3°/4°
10% + 16” Grueso 1°/2°
6% + 3” 6% + 3”
35% - 1/2”
Molienda
35% - 1/2” 4% + 1/2”
Unitaria
27% + 65#
PRODUCTOS
Chancado
Pebbles
8% + 6” 8% + 6” 20% + 65#
30-50% - 1” (40%-60% ) - 1”
PRODUCTOS
15
LINEA SAG
16
3.- PLAN DE NEGOCIOS
17
RECURSOS POR SECTORES, LEY CORTE 0,5 % Cu
R.SEC
R.PRIM
1.294 Mt 746 Mt
1.148 Mt
0,79 %CuT 0,83 %CuT
0,74 %CuT
0,025 %Mo 0,021 %Mo
0,021 %Mo
Nv-17 Nv-17
3184 3184
1.967 Mt 2.803 Mt 2.103 Mt
0,82 %CuT 0,79 %CuT 0,93 %CuT
0,015 %Mo 0,022 %Mo 0,024 %Mo
Mton. % Cu % Mo
SOBRE N-17 3.188 0,78 0,023
ENTRE N-17 Y N-30 6.873 0,84 0,021
TOTAL 10.061 0,82 0,021
Julio 2008
.
18
Plan de Negocio Divisional
350
800 ktmf
300
MINA RAJO
150 NIVEL 30
260 ktmf
100
NIVEL 23
50
NIVEL 17
III PANEL
0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
AÑO
NUEVA ANDINA
19
4.- PROYECTOS CHANCADO
20
PLAN : AUMENTO TRATAMIENTO LINEA CONVENCIONAL ACTUAL
Molienda
convencional
Chancado Chancado
Correa 5
Grueso Fino
Molienda
Unitaria
OBJETIVO :
Distribución de Mineral
Primario Secundario Sobrecarga PROPORCIONES MINERAL A PLANTA
%
2006 13,91 77,71 8,38
100
2007 15,77 80,26 3,97
2008 25,14 70,47 4,39 80
2009 28,36 61,60 10,04
60
2010 32,55 54,61 12,84
2011 40,88 46,32 12,80 40
2012 46,01 44,96 9,03 20
2013 40,77 57,49 1,74
0
2014 31,55 68,42 0,03
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015 26,28 73,72 0,00
2016 25,69 74,31 0,00
2017 22,86 77,03 0,11 Primario Secundario Sobrecarga
2018 20,03 79,31 0,66
22
PROYECTO
C U R V A S G R A N U L O M É T R IC A S D E P R IM A R IO , S E C U N D A R IO Y S O B R E C A R G A
T A M A Ñ O M E D IO
100
PASANTE ACUMULADO [%]
10
1
0 1 10 100
T A M A Ñ O [p u lg a d a ]
23
DIAGRAMA DE FLUJO NUEVA LINEA 1°/ 2°
PLANTA CHANCADO
Tolva Sur
PRIMARIO OESTE
Cap : 5.400 ton
Chancador
Correa 1A
Allis Chalmers
Chancador
Grizzly
C - 160
PLANTA CHANCADO
47” x 63”
PRIMARIO SUR
B
ea 2
Correa 1B Corr
Tolva 2B
Cap : 3.000 ton
Chancador
HP 800
Correa 4B
Tolva Reserva
Cap : 3.000 ton
Correa 4D
Correa 3
Harnero 8 ’ x16 ’
Chancador
Symons
Correa 4E
STD
Correa 4A
Correa 4 A Chancado
Diagrama de flujos Fino
Correa 5
24
PROYECTO
ADQUISICIONES
2 CHANCADORES (DAND)
272 01-Oct-08 30-Jun-09
ADQUISICIONES HARNEROS
3 (DAND)
211 01-Feb-09 31-Ago-09
ADQUISICIONES NACIONALES
4 (DAND)
271 01-Feb-09 30-Oct-09
COMISIONAMIENTO Y
7 PUESTA EN MARCHA
31 30-Abr-10 #######
25
PROYECTO
MODERNIZACION PLANTA DE CHANCADO FINO
OBJETIVO :
26
DIAGRAMA DE FLUJO FUTURO
Mineral desde
OP 5- 6-7 Etapa 0 - Original
CHANC. PRIMARIO CHANC. PRIMARIO Etapa I - 2004
SUR OESTE
Etapa II - 2005
CH 1°/2° 09 -10
CH/HR3°/4° 09 -10
Etapa V 2010
CHANC.
SECUNDARIO
1 2
Mineral a
Molienda
Convencional
CHANC.
CHANC. 100% - 2”
TERCIARIO
TERCIARIO
27
PROYECTO EXPANSION - fase 1
AMPLIACION 22.000 TMSD
( 72 A 94,4 kTMSD )
28
PROYECTO PDA FASE 1
SISTEMA TRASPASO
29
ALCANCE DEL PROYECTO
CONCENTRADORA SUBTERRANEA
CHANCADO
CHANCADO
PRIMARIO
PRIMARIO
SISTEMA
SISTEMA TRANSPORTE
TRANSPORTE
MINERALES
MINERALES
TOLVA
TOLVA 3600
3600 TT
CHANCADO
CHANCADO 2º
2º Y
Y 3º
3º FLOTACION
FLOTACION
ESPESADOR
ESPESADOR Nº3
Nº3
MOLIENDA
MOLIENDA
UNITARIA
UNITARIA
SILO
SILO DE
DE CAL
CAL
S/E
S/E
CORDILLERA
CORDILLERA
30
CHANCADO SECUNDARIO TERCIARIO - PROYECTO PDA FASE 1
De Chancado
Primario
HARNERO
SECUNDARIO
DOBLE CRIBA HARNEROS
Tipo banana TERCIARIOS
10´ X 24´ DOBLE CRIBA
Tipo banana
1er CRIBADO : 3” 12´ X 24´
2do CRIBADO : 1”
CHANCADOR 1er CRIBA : 1,5”
SECUNDARIO 2da CRIBA : 0,5”
1 MP 1000
1000 HP CHANCADORES
Css : 32 mm TERCIARIOS
2 - MP 1000
1000 HP
Css : 16 mm
A TOLVA
Molino
Unitario
5% + 1/2”
31
PROYECTO EXPANSION - fase 2
150.000 TMSD
32
ALTERNATIVAS EVALUADAS
33
PROYECTO PDA – FASE 2
34
DIAGRAMA DE BLOQUES CHANCADO 2°
Alt. Molienda Unitaria con HPGR
CHANCADO
PRIMARIO
Harneros
TIPO BANANA
Secundarios
6 – 12´x 24´
Chancado
Secundario
A STOCK PILE 6 – MP 1000
CHANCADO
TERCIARIO HPGR
100% - 2”
División Andina 35
DIAGRAMA DE BLOQUES CHANCADO 3° c/ HPGR
Opción : MOLIENDA UNITARIA
CHANCADO
SECUNDARIO A ESPESAMIENTO
MINERAL
Chancado 3°
6 – HPGR
12 HARNEROS 4 Molinos de bolas
12´X 26´ 26´ x 38´
Largo : 1,75 m Doble bandeja
20.500 HP c/u
Diámetro : 2,4 m 1er cribado :
12,7 mm
8.350 HP c/u
2do. Cribado :
9,53 mm
División Andina 36
CRITERIOS DE DISEÑO CHANCADO 2°
Alt- MOLINO UNITARIO C/ HPGR
• Humedad de Mineral : 6%
• Bases Harneros Secundarios
- Harneros a Utilizar : Banana Doble Bandeja, Heavy Duty
Equipos N° Características
Chancadores de Cono 2º 6 MP-1000
12’ x 24’ Doble Bandeja
Harneros 2º 6 Malla de corte: 101,6 mm 1° Bandeja
50,8 mm 2° Bandeja
37
CRITERIOS DE DISEÑO CHANCADO 3° c/HPGR
Opción : MOLIENDA UNITARIA
División Andina 38
CRITERIOS DE DISEÑO CHANCADO 3° c/ HPGR
Opción : MOLIENDA UNITARIA
División Andina 39
RESULTADOS EQUIPOS CHANCADO 3° c/ HPGR
Opción : MOLIENDA UNITARIA
Equipos N° Características
26 x 38
Molinos de Bolas 4
20.500 HP c/u
12' x 26' Doble Bandeja
Harneros 3º 12 Abertura 1° malla 12,7 mm
Abertura 2° malla 9,53 mm
Largo 1,75 m
HPGR 6 Diámetro 2,4 m
8.333 HP c/u
4 Baterias 33'' de Diámetro
Hidrociclones
17 Ciclones por Bateria 14 operando - 3 reserva
División Andina 40
REFLEXION – PROCESO CHANCADO
Las etapas de Chancado son relevantes para mejorar el resultado integral del negocio.
Hay que incorporar desde el diseño, conceptos de confiabilidad en los lay-out de las plantas de
Chancado y sistemas de transporte de Mineral.
Es necesario actuar en consecuencia y dedicar los recursos que sean necesarios a la modernización
y al mejoramiento continuo de los procesos de chancado
( Ingeniería de procesos – Ingeniería de mantenimiento – Proveedores – Centros investigación )
La integración Mina – Planta es una alianza estratégica clave en la optimización del sistema productivo
( control de tamaño máximo , control de no triturables y humedad, coordinación efectiva diaria )
Es relevante optimizar las condiciones laborales ( higiene industrial ) de las Plantas de Chancado.
La optimización de la ventilación y los sistemas de captación de polvo son materias que deben ser
abordadas de manera permanente para contribuir al mejoramiento continuo de la productividad laboral
y de la calidad de vida de los trabajadores.
División Andina 41