Informe Inyectores
Informe Inyectores
Informe Inyectores
CHIMBORAZO
FACULTAD: MECANICA
PARALELO: “A”
1. DATOS GENERALES:
9/1/2019 11/11/2019
2. OBJETIVO:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
3. METODOLOGÍA
a) Lavado: consiste en inyectar una solución especial de limpieza para inyectores a alta
presión por el conducto de salida de combustible del inyector y pulsarlo eléctricamente
esto con la finalidad de que expulse todos los sedimentos y particular de carbón y barniz
que se pudieran encontrar en el micro/filtro alojado en la entrada de gasolina del
inyector.
b) Comprobación de fugas: se somete el inyector a una presión de líquido sin ser activa
o pulsado en inyector a fin de comprobar si el inyector presenta alguna fuga de
combustible de sus sellos y de la aguja inyectora.
Realizar el desmontaje de los inyectores del motor con sus debidas precauciones de no
dañar los componentes que se necesiten desarmar para poder extraerlos.
Retirar la flauta del sistema de inyección con mucho cuidado, también retirar cada inyector.
Realizar un lavado del reservorio de la máquina de limpieza de inyectores y sustituir con
un nuevo líquido limpiador de inyectores y agua.
Colocar cada inyector en el banco de pruebas con su respectivo seguro para evitar que caiga
el inyector y proceder a encender la máquina y realizar el lavado durante 14 minutos con
prueba de ultrasonido.
Se procedió a realizar las pruebas en varias revoluciones, las cuales para este proyecto se tomó
solo en cuenta 2 revoluciones (ralentí y a 3000 rpm).
Se puede decir que el vehículo se encontraba en perfectas condiciones, al analizar los gases, antes
de lavar los inyectores, se tubo los siguientes datos, los cuales se llegó a los resultados siguientes.
Cuando el vehículo esta en ralentí se puede decir que los CO están un poco variando, pero no es
mucho la diferencia la cual se puede decir que, a ralentí, el vehículo está en condiciones estables.
Al aumentar la velocidad, a 3000 rpm, se puede ver que los CO se aumentaron, y de la misma
manera los HC, a lo que el CO2 tendió a bajar en una gran cantidad, la cual se llegó a lo siguiente.
Al haber una gran variación del HC, los CO2 van a varias mucho, por lo que se puede decir que
hay una falla en el paso de la gasolina, porque los HC aumentan, la cual el valor de los CO, no
serán estables, para este caso, se realiza la lavada de los inyectores, y ver si el error viene desde
ahí.
Se cabe recalcar que, al momento de limpiar los inyectores, se notó en uno que había una gran
cantidad de carbonilla, la cual como técnico se procedería a cambiarlo, pero en este caso se los
lavo, teniendo en cuanta que el error puede ser ese.
En ralentí, los valores no cambiaron mucho, los valores, se mantuvieron, en este caso hasta los
valores de CO, disminuyeron un porcentaje la cual es que el vehículo está mucho mejor.
Al aumentar la velocidad a 3000 rpm, se notó un gran cambio, los HC, disminuyeron, al igual que
el CO bajo lo cual es bueno, en este caso se puede tener como resultado que al lavar los inyectores
se tiene una mejoría aceptable, pero cabe recalcar que la vida útil de los inyectores disminuye.
4.5. Observaciones
Una vez que retiramos los inyectores verificamos que tenían carbonilla
y un inyector estaba parcialmente taponado un conducto de
pulverización.
6. RECOMENDACIONES
Utilizar herramientas adecuadas para no dañar los elementos en los cuales se van a realizar
las pruebas y limpieza de los inyectores.
Limpiar los inyectores antes de colocar en la máquina, ya que esto puede generar fallas y
taparse la salida del líquido hacia el inyector.
Realizar la prueba de caudal de cada inyector para verificar si los inyectores están en un
buen funcionamiento,