Tesis Mantenimiento Productivox
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INGENIERO INDUSTRIAL
AUTOR
ASESOR
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
LIMA – PERÚ
2017
PÁGINA DEL JURADO
AUTORA
ASESORA
APROBADO POR:
………………………………………………………..………………
PRESIDENTE DEL JURADO
………………………………………………………..………………
SECRETARIO DEL JURADO
………………………………………………………..………………
VOCAL DEL JURADO
ii
DEDICATORIA
iii
AGRADECIMIENTO
iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD
Yo, Shirley Valencia Chaupis, con DNI: 4596148, a efecto de cumplir con las
disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos
de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Industrial, declaro bajo juramento que toda la
documentación que acompaña es veraz y auténtica.
v
PRESENTACIÓN
SEÑOR PRESIDENTE
La autora
vi
ÍNDICE
DEDICATORIA iii
AGRADECIMIENTO iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD v
PRESENTACIÓN vi
ÍNDICE vii
ÍNDICE DE TABLAS xi
RESUMEN xvii
ABSTRACT xviii
I. INTRODUCCIÓN 19
1.3.2 Productividad 46
1.5.1 Económica 49
1.5.2 Técnica 50
1.5.3 Social 50
vii
1.6 Hipótesis 50
1.7 Objetivos 51
II. MÉTODO 52
2.2.3 Dimensiones 54
2.3.2 Población 58
2.3.3 Muestra 58
2.4.1 Técnica 59
2.4.2 Instrumento 59
viii
2.7.4 Análisis económico financiero 131
V. CONCLUSIONES 151
ANEXOS 163
ix
Anexo 10: Registro de averías de las máquinas durante 30 días (Oct – dic 2016)
176
x
Anexo 34: Mantenimiento Preventivo de la máquina Pasaje 2 202
ÍNDICE DE TABLAS
xi
Tabla 11: Registro de total horas máquina 78
Tabla 18: Registro del total horas máquina después de la implementación 129
Tabla 23: Costo total de horas invertidas del personal del área de hilandería 132
xii
Tabla 34: Comparación de medias de la eficacia antes y después con T de
Student 146
ÍNDICE DE FÓRMULAS
ÍNDICE DE FIGURAS
xiii
Figura 15: Continua de hilar 73
Figura 21: Número total de fallas del área de hilandería agosto - diciembre 201679
Figura 22: Tiempo total de reparación del área de hilandería agosto - diciembre
2016 80
xiv
Figura 39: Fotografías del proceso de limpieza 109
xv
Figura 62: Comparativo de la eficacia antes y después de la implementación del
TPM 138
xvi
RESUMEN
El actual mundo globalizado trae consigo una mayor competencia que obliga
a las empresas no solo a ser rentables, sino también buscar lograr
estándares de eficacia y eficiencia. A su vez, la tecnología permite hacer eso
posible, apoyándose de diversas herramientas como el Mantenimiento
Productivo Total (TPM).
xvii
ABSTRACT
xviii
I. INTRODUCCIÓN
19
1.1 Realidad Problemática
Corporación Rey (2010, párr. 4) indica que el mercado textil mundial posee
un valor de más de $ 400 miles de millones. La industria, en un ambiente
más globalizado, se ha enfrentado a la alta competencia, así como
oportunidades. Se calcula que la producción textil mundial se ha
incrementado en un 25% entre 2002 y 2010 y la región de Asia contribuyó
mayormente en ello. Sin embargo, las organizaciones no solo apuntan sus
objetivos estratégicos a ser una empresa rentable, sino también buscan
lograr estándares de eficacia y eficiencia. Estos estándares establecerán el
nivel de participación en el mercado e indicará el nivel de competitividad que
han alcanzado las organizaciones.
20
confecciones, lo que obliga a distraer tiempo y recursos para atender esos
problemas.
Las máquinas operan 6 días a la semana entre 10 a 12 horas por día, excepto
la máquina del área de hilandería, continua de hilar, que está disponible 22
horas al día.
21
Figura 1
22
Tabla 2: Causas de la baja productividad (septiembre 2016)
Evaluación 0 - 4
Nº Causas Total
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
C1 Averías de las máquinas 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39
C2 Obsolescencia de máquinas 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 32
C3 Capacitación básica 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 36
C5 Instalaciones inadecuadas 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 8
Ausencia de formatos de control e
C6 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 25
inspección
Inexistencia de la descripción de
C7 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 21
procesos
C8 Movimientos innecesarios 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5
La Tabla 2 muestra los puntajes brindados por los operarios a las 12 causas
que ocasionan una baja productividad en la empresa. Posterior a los datos
obtenidos, se determinó la causa principal de la baja productividad mediante
el Diagrama de Pareto.
23
indica que el origen del problema se encuentra en el 20% de las causas. Se
puede mencionar que aproximadamente el 20% de las causas se deben a
las máquinas. Sin embargo, el 80% representa además la inadecuada
manipulación de estas por parte del personal, debido a la falta de
capacitación y entrenamiento.
Figura 2
Fuente: Elaboración propia
24
1.2 Trabajos Previos
25
falta de conocimiento en los colaboradores hacia la maquinaria que se utiliza
ya que no les brindan capacitación constante del funcionamiento y uso
correcto de los equipos. Por lo tanto, propone diseñar un plan, utilizando la
herramienta de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en el área de
texturizado con el objetivo de corregir defectos menores, el desempeño,
paradas ocasionales y las averías del equipo, además de evitar la pérdida
de eficiencia y optimizar la vida de la maquinaria. Entonces, se reúne datos
mediante la observación diaria, descripción de las actividades de sus
trabajadores, elaboración de un calendario de mantenimiento. Se
establecieron indicadores de efectividad para medir el desempeño de los
equipos mismos y como punto más importante llegar a diseñar un plan de
mantenimiento. Al finalizar el proyecto de investigación los resultados
indicaron que era importante la implementación del TPM; se concientizó a
los trabajadores para que escuchen a sus máquinas y aprendan a interpretar
su lenguaje. También, se logró integrar al operador, las máquinas, los
técnicos especializados y los responsables del cumplimiento de los objetivos
de la empresa.
26
fortalecimiento del trabajo en equipo, mayor participación de los operadores
en la resolución de problemas y crecimiento de la capacidad profesional de
los operadores. También se obtuvo mejora en la limpieza y orden del área.
27
Mansilla (2011, p. 11-17) en la investigación, Aplicación de la metodología
de Mantenimiento Productivo Total (TPM) para la estandarización de
procesos y reducción de pérdidas en la fabricación de goma de mascar en
una industria nacional, realiza un estudio a una empresa destinada a la
producción de chicles, masticables, caramelos, chupetes, confitados y
chocolates; Dos en Uno S.A. del grupo Arcor donde tenían implementado
hasta el paso 4 del Mantenimiento Productivo Total, que corresponden a las
condiciones iniciales necesarias para la implementación de paso 5 con el
objetivo de lograr una estandarización y la disminución de pérdidas en la
fabricación de chicle en dos líneas de producción llamadas línea 1, chicle sin
azúcar y línea 2, chicle con azúcar. Se realiza una inspección inicial de la
producción en ambas líneas y mediante un análisis estadístico se logra
identificar que el proceso se encontraba fuera de control debiéndose
modificar sus valores. Se utilizó la metodología paso 5 del TPM enfocada en
el conocimiento y entendimiento del proceso y a partir de ello, se definieron
puntos de inspección y rangos para las variables. Los resultados obtenidos
tras la aplicación de esta herramienta se demuestran en la reducción de la
cantidad de defectos de calidad (línea 1: 57 % y línea 2: 82
%), disminución de las paradas de equipos por averías de proceso (línea 1:
54 % y línea 2: 2%), la productividad del proceso productivo del chicle se
incrementó a un 81.5%. Además de los impactos ambientales mediante el
uso racional de recursos.
28
elementos que se encontraban en el taller. Además de la elaboración de un
diagrama de causa y efecto para detectar las causas que están ocasionando
la falta de organización en el taller, como pérdida de tiempo, dinero y poco
aprovechamiento de los espacios de trabajo y elementos. Por lo que se
plantea una mejora basada en la filosofía TPM, con el fin de mejorar la
prestación del servicio de reparación de motores, mediante el mejoramiento
de procesos, reducción de desperdicios e incremento de la productividad.
Tras el estudio realizado se obtuvieron resultados en la mejora del área de
trabajo, la productividad se incrementó en 19% respecto a la inicial (76%),
se redujeron los tiempos de trabajo, los despilfarros, la contaminación y
accidentes (Jiménez, 2012, p. 12-15).
29
productividad son posibles en procesos de prefabricados que ya se
encuentran funcionando con flujo en línea. Esta investigación trajo como
consecuencia mejoras en la productividad. El enfoque de esta investigación
pudo idear una estabilidad simple en el proceso teniendo como foco la
metodología y mano de obra. Después de una serie de mejorías, el proceso
de producción consiguió una estabilidad casi completa y obtuvo un
incremento de la productividad del 24%. Los resultados señalan que al
descuidar el tema de la estabilidad durante procesos de implementación
lean, dichos esfuerzos se traducen en pérdida parcial del potencial de
mejoras, sin mencionar el riesgo de perder todas las mejorías ya obtenidas,
inclusive en ambientes aparentemente optimizados tales como líneas de flujo
(Samaniego, Granja y Picchi, 2013, p. 6).
30
promedio de parada de 78 minutos lo que representa una reducción de 35
minutos es decir toma menos tiempo reparar la máquina. Además, se logró
reducir a 28 minutos el tiempo de calibración de la máquina, gracias a
estandarizar elementos, conocer que llaves debían utilizar y hacer confiables
los cambios de formato (Tuarez, 2013, p. 22-143).
31
al proceso actual de mantenimiento plantea la implementación de un nuevo
sistema para el proceso de mantenimiento, con la finalidad de reducir los
problemas inesperados, garantizar la prolongación de la vida de los equipos,
contribuir a una mejor calidad de producto, al mismo tiempo que propiciará
un desarrollo económico y social en la empresa y desde luego un aumento
en la disponibilidad de los equipos para cumplir sus metas de producción.
Los resultados obtenidos mostraron que se generó un aumento de 5
toneladas/mes en el proceso productivo, mejoras en la eficiencia y eficacia y
una reducción del 30% de las fallas mecánicas en las diferentes máquinas
que pertenecen al proceso productivo.
Para Oliverio (2012, p. 93), existe una amplia clasificación de los tipos de
mantenimiento, los principales son:
32
inspecciones planificadas, acciones preventivas y predictivas. La finalidad
del mantenimiento preventivo es prever la ocurrencia de las fallas. Además,
Oliverio (2012, p.97) menciona que con este mantenimiento se reducen las
paradas eventuales.
33
Figura 3
© Francisco González
Curva de la Bañera
La zona infantil se caracteriza por presentar una elevada tasa de fallos que
desciende inmediatamente, se produce por defectos de fabricación y errores
de diseño. Por otro lado, la zona de madurez presenta una tasa de fallos
constante, este período es de mayor duración. La zona de desgaste, en esta
etapa la tasa de avería se incrementa debido a las constantes fallas de los
componentes debido al envejecimiento de la máquina, la tasa de fallos
aumenta aún con el mantenimiento resultando costoso (González, 2005, p.
125).
34
mantener los equipos a su capacidad máxima junto a la participación del
personal es decir se centra en el mantenimiento autónomo permitiendo
mejoras en la productividad y calidad (Cárcel, 2014, p. 128).
Para el precursor del TPM a nivel mundial, Nakajima (1991, párr. 2), el
Mantenimiento Productivo Total es el Mantenimiento Preventivo que se
desarrolló en los Estados Unidos en los años 50`s, realizado por todos los
colaboradores. “La innovación del TPM radica en que los operadores se
hacen cargo del mantenimiento básico de su propio equipo. Mantiene sus
máquinas en buen estado de funcionamiento y desarrollan la capacidad de
detectar problemas potenciales antes de que ocasionen averías”.
35
Adicionalmente, el autor menciona que la palabra TOTAL del Mantenimiento
Productivo Total, tiene tres significados vinculados con características del
TPM:
Figura 4
© Francisco Rey
De igual manera, Acuña (2003, p. 284) señala al TPM como una filosofía que
consiste en concientizar a los colaboradores de una organización en
36
donde las labores de mantenimiento pueden ser realizadas por todas las
personas. Mediante un esquema, el autor indica que el mantenimiento es
ejecutado de manera jerárquica, dependiendo del grado de conocimiento y
nivel de criticidad de las personas. El esquema presenta cinco niveles que
abarca de los problemas más simples hasta los más complejos, en donde se
requiere el apoyo del proveedor.
Figura 5
© Jorge Acuña
A esto, Bojorquez (2008, p. 19) añade que los objetivos fundamentales del
TPM son:
- Reducción de averías
- Disminución del tiempo de espera
- Uso eficaz de los equipos
- Conservación de los recursos naturales
37
- Entrenamiento del personal
Esto es afirmado por Cuatrecasas (2012, p. 675) quien menciona que el TPM
promueve una producción libre de defectos. Además, señala que la
automatización de los equipos y la flexibilidad de estos previenen actividades
que no presentan valor adicional y que generan costos.
38
Figura 6
© Sebastián Fuentes
39
Funcionamiento a velocidad reducida
Puesta en marcha
Los pilares del TPM son pieza fundamental para el desarrollo de esta
herramienta. Estos pilares son propuestos por el JIPM.
Mantenimiento Autónomo
40
se deben realizar siguiendo estándares previamente preparados con el
apoyo de los operarios (Bojorquez, 2008, p. 14-15).
Capacitación
Control inicial
41
Consiste en evitar pérdidas de información y coordinación; para ello se
emplea técnicas de mejora enfocada, estandarización de trabajos, acciones
de mantenimiento autónomo, es decir llevar la política de mejoramiento y
manejo administrativo a las oficinas. Se busca de esta manera, fortalecer las
áreas al lograr un equilibrio entre las actividades de soporte y primarias
(Bojorquez, 2008, p. 16-17).
Fase de preparación
42
Para Cuatrecasas y Torrell (2010, p. 49), consiste en difundir a todos los
niveles un programa de educación, además de capacitaciones, educación
previa y campañas informativas con el fin de instruir al personal acerca de
sus responsabilidades y los beneficios de la aplicación del TPM a la empresa.
En esta etapa, se fijan los objetivos a lograr. Estos deben ser, claros,
precisos y cuantitativos como el porcentaje de reducción de averías, el
porcentaje de la disponibilidad y las directrices a seguir (Silva, 2005, p. 30-
31).
Este plan debe incluir un programa diario de promoción del TPM que abarque
desde la introducción de la implantación e incluya el mejoramiento de la
efectividad, el Mantenimiento autónomo, aseguramiento de la calidad,
Mantenimiento Planificado y el plan de capacitación (Acuña, 2009, p. 92).
Fase de introducción
Para Acuña (2009, p.92) es el primer paso para la implementación del TPM,
es en esta fase donde el personal comienza a aplicar el Mantenimiento
Productivo Total.
43
Fase de implantación
Para Silva (2005, p. 32), implica el mantenimiento diario por parte de los
operarios que utilizan el equipo y el hacerles entender que son ellos los
responsables de sus propias máquinas. Además, el autor señala que esta
etapa se desarrolla mediante siete pasos y la constante supervisión:
44
Los autores señalan que el personal es pieza clave para implantar el TPM,
es por ello que en las etapas iniciales se forma y capacita a los
colaboradores. Asimismo, indica que iniciado el TPM es necesario evaluar
constantemente a los trabajadores y formarlos para la siguiente fase
(Cuatrecasas y Torrell, 2010, p. 53).
Fase de consolidación
Confiabilidad
45
Se define como la capacidad de un componente de realizar su función básica
bajo condiciones de tiempo establecidos (Mesa, Ortiz y Pinzón, 2006, p.
156).
Disponibilidad
1.3.2 Productividad
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Esto es reafirmado por Huertas y Domínguez (2015) quien define como “la
relación entre volumen de producción, output, y los factores productivos,
input” (p. 59).
46
1.3.2.1 Conceptos relacionados
Eficiencia
Eficacia
47
Figura 7
© Joseph Prokopenko
Factores de la productividad
Factores internos
Para Prokopenko (1989, p. 10) son los factores que están sujetos al control
de la empresa. Además, menciona que existen algunos factores internos que
se modifican más fácilmente que otros; por ello se clasifican en dos grupos,
duros y blandos.
Factores externos
48
recursos naturales y administración pública e infraestructura (Prokopenko,
1989, p. 17).
49
1.5.2 Técnica
1.5.3 Social
1.6 Hipótesis
1.6.1 Hipótesis General
50
1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo General
51
II. MÉTODO
52
2.1 Diseño de Investigación
53
caídas de máquina para mejorar la eficacia de un proceso productivo, de
este modo favorecer a la reducción de costos y stocks; mejorando así la
productividad (Rey, 2001, p. 59).
2.2.3 Dimensiones
𝑀𝑇𝐵𝐹
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∗ 100%
𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
54
Donde, el MTBF es el Tiempo Medio entre Fallas, es decir el tiempo medio
que pasa entre dos fallas de sistema y el MTTR, tiempo promedio de
reparación.
- MTBF= Tiempo total de operación / nº fallos
- MTTR = Total de horas de reparación / nº fallos
Productividad
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ∗ 100%
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
𝐻 − 𝑚𝑎𝑞. 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ∗ 100%
𝐻 − 𝑚𝑎𝑞. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
55
Eficacia: Relacionado con el logro de las metas, es el grado en el que se
logran los objetivos. Heredia (2013. p. 47) plantea lo siguiente:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = ∗ 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
56
Tabla 4: Matriz de Operacionalización de variables
57
2.3 Población y Muestra
2.3.1 Unidad de Estudio
2.3.2 Población
2.3.3 Muestra
58
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y
confiabilidad
2.4.1 Técnica
2.4.2 Instrumento
59
de registro, se utilizará para ingresar y guardar los datos de las horas
máquina, tiempos de reparación y tiempo entre fallas obtenidas con el
cronómetro (ver Anexo 03 y 04).
60
Asimismo, para la aprobación de la hipótesis dada en la presente
investigación se realiza un análisis basado en la Prueba de Normalidad para
ello se utiliza el estadístico Shapiro Wilk, cuando el tamaño de muestra es
inferior o igual a 50; y Kolmogorov Smirnov, cuando es mayor a esta; de ahí
se determinará si los datos son paramétricos o no (Boubeta y Varela, 2014,
p. 90). Si mi estadígrafo es paramétrico se utilizará la prueba T-Student, y en
caso de ser no paramétrico, la prueba Wilcoxon, ambas me permitirán
comparar mis medianas. Se da un contraste con la muestra y el valor que
obtengamos nos permitirá decidir si se rechaza la hipótesis nula o no.
Esta empresa fue constituida en el año 2012 como un pequeño taller que
dependía de otras empresas que les brindaba servicios de alquiler de
algunas máquinas y tintura. Posteriormente, en el año 2014 inicia su
crecimiento con la compra de máquinas para el área de hilandería. De la
misma manera, se incrementa su cartera de clientes a nivel nacional. Sin
embargo, Hilados Cheviot no logra cumplir los requerimientos de los clientes
a la fecha, puesto que la producción es inferior a la planificada debido a las
constantes averías de las máquinas.
61
Base legal
Localización
Av. Santa Rosa Mz. F Lote. 8 Urb. Sedapal (Altura Cuadro 8 Av. Santa
Rosa) Lima - Lima - San Juan De Lurigancho.
Figura 8
Fuente: Elaboración propia
Visión
Ser reconocida como una empresa líder en el sector textil distinguida por la
calidad y confiabilidad de nuestro producto.
62
Organigrama
Gerencia general
Liz Najarro Bonilla
Administración
Emma Auccapoma Giraldo
Producción
Pool Sánchez Sánchez Karito Valencia Acosta
Gregorio Santiago Venturo Cristian Humani Sánchez
Jacinto Pari Celis Yuster Calishi Macedo
Gibsson Baldeón Suárez Rommer Climari Naro
Edgar Cerpa Quispe
Teñido
Jaime Quispe Mamani Javier Quiroz Ulloa
Carlos Vásquez Hoyos Ernesto Balta Coaquira
Jaime Portilla Yanac
63
Figura 9
64
Horario de labor
En el caso del proceso del hilado del área de hilandería, se trabaja también
en turno noche desde las 21:00 horas hasta las 07:00 horas, un total de 10:00
horas.
65
Figura 10
66
acrílico, se desarrolla desde el hilado hasta el proceso de madejado. El
diagrama de operaciones del proceso (DOP) muestra a detalle la producción
del hilo acrílico en el área de hilandería.
Figura 11
Reunido
Retorcido
Inspección
La materia prima es la fibra acrílica Drytex tops HB (High Bulk) color brillante
de tipo 53 y título 4.1 decitex, cuyo proveedor Sudamericana de Fibras S.A.
abastece en fardos con un peso promedio de 230 – 400 Kg. Dependiendo
de los requerimientos y con una frecuencia de dos veces por
67
semana. Esta es almacenada en un área de 5 m 2 junto a la zona de
hilandería.
- Semipeinado: de 5 a 9% de desperdicio
- Peinado normal: de 10 a 15% de desperdicio
- Peinado superior: más del 15% de desperdicio
Estirado
Hilado
68
Enconado
Reunido
Los conos alimentan a la máquina reunidora, estos hilos son unidos a dos
cabos en la misma disposición para luego ingresar al proceso de retorcido.
Retorcido
En este proceso se aplica torsión a los hilos del cono mediante giros de dos
hilos sobre su propio eje, de esta manera el diámetro del hilo se incrementa
cambiando su aspecto.
Madejado
Tiene como objetivo convertir los conos en madejas, para ello se desdobla
el hilo de los conos y mediante una distribución de aspa dando vueltas
completas se obtiene las madejas.
69
Tabla 10: Máquinas del área de hilandería
PROCESO MAQUINAS MARCA
Pasaje 1
70
Figura 12
Pasaje 1
Pasaje 2
Marca Cognetex modelo ITR V12 año 1992, funciona de manera similar al
pasaje 1. Los dientes tienen una densidad de 4 dientes por centímetro.
Además, la fileta de alimentación tiene una capacidad de 6 mechas que
desemboca en un solo tacho de salida.
Figura 13
Fuente: Elaboración propia
Pasaje 2
71
Finizor
Figura 14
Fuente: Elaboración propia
Finizor
Continua de hilar
72
Figura 15
Conera
Marca Schlafhorst sistema tipo 238V año 1996; las canillas que se obtienen
de la continua ingresan a esta máquina y forman bobinas. El llenado de los
conos toma un tiempo de 50 a 60 minutos y se utilizan 14 canillas por cono;
al finalizar el proceso de enconado se obtienen 26 conos a un cabo. La
finalidad del enconado es el de corregir las irregularidades del hilo y facilitar
el siguiente proceso. Al finalizar el hilo, el operario realiza el empalme
mediante un nudo. La conera tiene como principales componentes al
cabezal, sistema de transporte de las husadas, depósito de conos y carro de
mudada.
Figura 16
Fuente: Elaboración propia
Conera
73
Reunidora
Marca Savio modelo TDS15N año 1990, esta máquina reúne a dos cabos de
hilo los conos provenientes del enconado. Estas se juntan en la misma
dirección y son depositados en carretes para que sean ingresadas a la
retorcedora para el proceso de torsión. Esta máquina presenta portaconos,
cilindro guía, carretes y frenahilos.
Reunidora
Retorcedora
De marca Savio modelo 228RL año 1998, presenta cilindros con faja en
goma, levantador de bobinas, soplador, anillo, brazo, guía hilos y enhebraje
neumático. Además, presenta plato de acero inoxidable. Esta máquina tiene
el objetivo de hacer más resistentes los hilos de dos cabos, aplica torsión
haciéndolos girar sobre su propio eje.
74
Figura 18
Retorcedora
Madejera
Marca Zerbo modelo GX50 del año 1999, con capacidad de 20 madejas.
Cuenta con una fileta portaconos, sistema guía hilos y un dispositivo de
aspas. El proceso consiste en desenrollar el hilo de los conos proveniente
de la retorcedora, posteriormente atraviesan unas guías hilo hasta dirigirse
al dispositivo de aspas, que presentan un sistema de regulación de
diámetros de madeja y otro de abierto y cerrado de aspas para retirar las
madejas una vez alcanzado el peso requerido, allí dará vueltas para
enrollarse; completado el número de vueltas, las madejas son sujetadas con
varios amarres conocidos como cruceros con el fin de evitar enredos. Cada
madeja será de un peso de 1100 gr.
75
Figura 19
Madejera
Mantenimiento correctivo
76
Además, el personal de la organización no cuenta con programas de
capacitación acerca de la manipulación de las máquinas y su mantenimiento,
generalmente aprenden en base al ensayo y error.
Figura 20
Fuente: Elaboración propia
77
de lunes a viernes en el periodo de octubre a diciembre del 2016. Las máquinas analizadas fueron del área de hilandería:
pasaje 1, pasaje 2, finizor, continua de hilar, conera, reunidora, retorcedora y madejera y los datos se muestran en las
tablas 11 y 12.
MÁQUINAS De Máquinas
PASAJE 1 PASAJE 2 FINIZOR CONTINUA DE HILAR CONERA REUNIDORA RETORCEDORA MADEJERA MTBF (To / MTTR (Tr / nº
Día Fecha
nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M H-M nº fallas) fallas)
To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr nº fallas
fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. prog.
1 24/10/2016 5.0 3.5 1 10.0 6.5 2.7 1 10.0 7.0 0.0 0 10.0 9.5 3.5 2 20.0 5.7 0.0 0 10.0 5.0 2.5 1 10.0 6.0 1.0 1 10.0 5.0 2.0 1 10.0 49.7 15.2 7 90.0 7.1 2.2
2 25/10/2016 8.7 0.0 0 10.0 8.3 0.0 0 10.0 8.7 0.0 0 10.0 13.5 4.5 2 20.0 5.0 2.5 1 10.0 7.0 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 4.8 1.7 1 10.0 63.2 8.7 4 90.0 15.8 2.2
3 26/10/2016 7.8 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 4.3 2.5 1 10.0 11.3 5.0 1 20.0 6.8 0.0 0 10.0 6.6 0.0 0 10.0 5.5 0.0 0 10.0 6.5 0.0 0 10.0 56.3 7.5 2 90.0 28.2 3.8
4 27/10/2016 5.0 3.5 1 10.0 5.3 0.0 0 10.0 6.5 2.2 1 10.0 14.5 0.0 0 20.0 6.7 0.0 0 10.0 6.5 0.0 0 10.0 6.3 2.5 1 10.0 7.0 0.0 0 10.0 57.8 8.2 3 90.0 19.3 2.7
5 28/10/2016 8.0 0.0 0 10.0 7.8 1.8 1 10.0 7.0 0.0 0 10.0 16.0 2.5 1 20.0 3.5 4.5 1 10.0 7.7 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 64.8 8.8 3 90.0 21.6 2.9
6 31/10/2016 8.0 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 6.0 2.0 1 10.0 14.3 0.0 0 20.0 6.5 2.5 1 10.0 7.5 0.0 0 10.0 6.3 1.5 1 10.0 5.0 3.5 1 10.0 60.9 9.5 4 90.0 15.2 2.4
7 1/11/2016 6.0 2.5 3 10.0 6.5 0.0 0 10.0 7.7 0.0 0 10.0 13.0 2.5 2 20.0 7.5 2.0 2 10.0 7.8 0.0 0 10.0 5.0 0.0 0 10.0 6.3 0.0 0 10.0 59.8 7.0 7 90.0 8.5 1.0
8 2/11/2016 7.5 0.0 0 10.0 5.5 0.0 0 10.0 6.7 0.0 0 10.0 12.0 0.0 0 20.0 7.0 0.0 0 10.0 5.8 3.3 1 10.0 6.0 0.0 0 10.0 6.3 0.0 0 10.0 56.7 3.3 1 90.0 56.7 3.3
9 3/11/2016 6.0 2.5 2 10.0 6.2 0.0 0 10.0 6.8 0.0 0 10.0 12.3 3.5 2 20.0 6.5 0.0 0 10.0 7.0 0.0 0 10.0 6.8 0.0 0 10.0 7.0 0.0 0 10.0 58.7 6.0 4 90.0 14.7 1.5
10 4/11/2016 8.7 0.0 0 10.0 7.3 1.5 1 10.0 7.5 0.0 0 10.0 12.8 1.0 1 20.0 4.0 5.3 1 10.0 5.7 0.0 0 10.0 6.5 0.0 0 10.0 6.0 0.0 0 10.0 58.4 7.8 3 90.0 19.5 2.6
11 7/11/2016 6.5 1.5 1 10.0 6.5 2.3 2 10.0 7.0 0.0 0 10.0 13.0 4.8 2 20.0 7.0 1.3 1 10.0 7.3 0.0 0 10.0 7.5 0.5 1 10.0 7.5 0.0 0 10.0 62.3 10.5 7 90.0 8.9 1.5
12 8/11/2016 6.0 1.5 2 10.0 6.0 0.0 0 10.0 4.3 2.7 1 10.0 9.8 2.0 1 20.0 6.0 0.0 0 10.0 6.3 0.0 0 10.0 6.5 2.8 3 10.0 6.0 0.0 0 10.0 50.9 8.9 7 90.0 7.3 1.3
13 9/11/2016 7.0 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 6.0 2.8 1 10.0 12.2 1.5 2 20.0 7.5 0.5 2 10.0 7.3 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 7.0 0.0 0 10.0 62.0 4.8 5 90.0 12.4 1.0
14 10/11/2016 8.5 0.0 0 10.0 8.7 0.0 0 10.0 7.8 1.5 1 10.0 13.3 0.0 0 20.0 7.3 1.5 1 10.0 6.5 2.8 1 10.0 7.0 1.5 1 10.0 7.8 0.0 0 10.0 66.9 7.3 4 90.0 16.7 1.8
15 11/11/2016 7.0 2.0 1 10.0 5.5 3.5 1 10.0 7.0 0.0 0 10.0 17.0 1.5 1 20.0 8.7 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 7.7 0.0 0 10.0 7.8 0.0 0 10.0 69.2 7.0 3 90.0 23.1 2.3
16 14/11/2016 8.0 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 17.5 0.0 0 20.0 2.0 7.3 2 10.0 8.4 0.0 0 10.0 6.3 2.5 1 10.0 7.8 0.0 0 10.0 64.8 9.8 3 90.0 21.6 3.3
17 15/11/2016 7.5 1.5 1 10.0 8.3 1.3 1 10.0 8.5 0.0 0 10.0 16.0 3.3 2 20.0 7.3 0.0 0 10.0 7.7 0.0 0 10.0 8.0 0.0 0 10.0 2.0 7.0 1 10.0 65.3 13.0 5 90.0 13.1 2.6
18 16/11/2016 7.3 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 5.8 0.0 0 10.0 14.7 0.0 0 20.0 6.3 2.3 1 10.0 5.8 3.0 2 10.0 7.5 0.0 0 10.0 6.8 0.0 0 10.0 61.7 5.3 3 90.0 20.6 1.8
19 17/11/2016 8.5 0.0 0 10.0 8.0 0.0 0 10.0 6.3 2.0 1 10.0 13.8 3.5 3 20.0 7.7 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 7.7 0.0 0 10.0 8.3 0.0 0 10.0 67.7 5.5 4 90.0 16.9 1.4
20 18/11/2016 8.6 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 3.0 5.5 1 10.0 9.8 0.0 0 20.0 8.1 0.0 0 10.0 8.3 1.5 1 10.0 7.5 0.0 0 10.0 7.8 0.0 0 10.0 61.5 7.0 2 90.0 30.7 3.5
21 21/11/2016 7.0 0.0 0 10.0 6.8 0.0 0 10.0 6.7 0.0 0 10.0 12.5 3.5 1 20.0 1.0 8.5 1 10.0 5.3 1.0 1 10.0 6.7 1.0 1 10.0 5.8 0.0 0 10.0 51.8 14.0 4 90.0 12.9 3.5
22 22/11/2016 5.0 3.5 2 10.0 4.8 0.0 0 10.0 3.3 0.0 0 10.0 11.7 2.3 1 20.0 7.3 0.0 0 10.0 7.0 2.5 1 10.0 7.0 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 53.3 8.3 4 90.0 13.3 2.1
23 23/11/2016 8.3 0.0 0 10.0 4.3 3.5 2 10.0 4.0 2.5 2 10.0 10.8 0.0 0 20.0 7.7 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 6.8 0.0 0 10.0 6.5 0.0 0 10.0 55.7 6.0 4 90.0 13.9 1.5
24 24/11/2016 7.8 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 5.7 0.0 0 10.0 13.3 0.0 0 20.0 6.3 2.0 1 10.0 6.5 0.0 0 10.0 7.7 1.5 1 10.0 5.8 3.5 1 10.0 60.5 7.0 3 90.0 20.2 2.3
25 25/11/2016 7.3 1.5 1 10.0 7.3 0.0 0 10.0 4.8 0.0 0 10.0 14.7 0.0 0 20.0 7.5 1.5 1 10.0 6.5 2.8 1 10.0 7.3 0.0 0 10.0 6.3 0.0 0 10.0 61.7 5.8 3 90.0 20.6 1.9
26 28/11/2016 6.3 2.5 2 10.0 6.0 0.0 0 10.0 4.3 0.0 0 10.0 12.7 0.0 0 20.0 7.3 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 7.3 0.0 0 10.0 6.2 2.5 1 10.0 57.5 5.0 3 90.0 19.2 1.7
27 29/11/2016 8.0 0.0 0 10.0 7.8 0.0 0 10.0 5.3 2.5 1 10.0 13.8 0.0 0 20.0 7.5 0.0 0 10.0 7.3 2.5 1 10.0 8.3 0.0 0 10.0 5.3 0.0 0 10.0 63.2 5.0 2 90.0 31.6 2.5
28 30/11/2016 8.3 0.0 0 10.0 5.8 3.5 1 10.0 4.3 0.0 0 10.0 10.8 2.3 1 20.0 6.5 1.7 1 10.0 7.0 1.7 2 10.0 8.3 0.0 0 10.0 4.7 0.0 0 10.0 55.6 9.1 5 90.0 11.1 1.8
29 1/12/2016 7.5 2.0 1 10.0 7.2 0.0 0 10.0 6.3 0.0 0 10.0 14.7 3.5 1 20.0 7.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 6.8 2.5 1 10.0 4.8 0.0 0 10.0 63.1 8.0 3 90.0 21.0 2.7
30 2/12/2016 8.5 0.0 0 10.0 7.8 0.0 0 10.0 6.5 2.9 1 10.0 13.0 5.5 2 20.0 6.5 2.8 1 10.0 7.8 0.0 0 10.0 7.5 0.0 0 10.0 4.3 0.0 0 10.0 62.0 11.2 4 90.0 15.5 2.8
78
La tabla 11 muestra la data histórica de las operaciones de las máquinas
durante 30 días, allí se registran los tiempos de operación, tiempo de
reparación y tiempos programados, en horas. Además, muestra la cantidad
de fallas ocurridas por cada máquina del área de hilandería. A partir de esta
base de datos determinaremos la confiabilidad y disponibilidad de las
máquinas.
Figura 21
Fuente: Elaboración propia
79
Por otro lado, la figura 22 muestra el tiempo total de reparación que
ocasionan las fallas durante los meses agosto a diciembre 2016, se observa
claramente que la cantidad de horas parada se ha incrementado
aproximadamente en 30, lo que indicaría una reducción del tiempo de
operación de las máquinas.
Figura 22
Fuente: Elaboración propia
Figura 23
Fuente: Elaboración propia
80
El tiempo de reparación oscila de 3 a 15 horas y la desviación estándar, es
decir la variación de los datos es de 2.74.
81
Tabla 12: Registro de las mediciones totales de las máquinas
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 AV. SANTA ROSA MZ. F LOTE. 8 URB. SEDAPAL, SAN JUAN DE LURIGANCHO
De Máquinas Producción
DISPONIBILIDAD ((Tiempo EFICIENCIA ((H-máq. EFICACIA ((Cant.
MTBF (To / MTTR (Tr / CONFIABILIDAD ((MTBF / PRODUCTIVIDAD
Día Fecha operación / Tiempo total) Utilizadas / H-máq. Producida / Cant.
nº fallas) nº fallas) (MTBF + MTTR))*100%) (Eficiencia * Eficacia)
H-M *100%) Cant. Proyectada Cant. Producida Programadas)*100%) Proyectada)*100%)
To Tr nº fallas
prog. (Kg.) (Kg.)
1 24/10/2016 49.67 15.17 7 90.00 7.10 2.17 76.60% 50.68% 500 353.6 55.19% 70.72% 39.03%
2 25/10/2016 63.22 8.67 4 90.00 15.81 2.17 87.94% 64.51% 500 390 70.24% 78.00% 54.79%
3 26/10/2016 56.32 7.50 2 90.00 28.16 3.75 88.25% 57.47% 500 375 62.58% 75.00% 46.93%
4 27/10/2016 57.83 8.16 3 90.00 19.28 2.72 87.63% 59.01% 500 372.2 64.26% 74.44% 47.83%
5 28/10/2016 64.83 8.75 3 90.00 21.61 2.92 88.11% 66.15% 500 348.4 72.03% 69.68% 50.19%
6 31/10/2016 60.91 9.50 4 90.00 15.23 2.38 86.51% 62.15% 500 360 67.68% 72.00% 48.73%
7 1/11/2016 59.75 7.00 7 90.00 8.54 1.00 89.51% 60.97% 500 380 66.39% 76.00% 50.46%
8 2/11/2016 56.72 3.33 1 90.00 56.72 3.33 94.45% 57.88% 500 370.7 63.02% 74.14% 46.72%
9 3/11/2016 58.66 6.00 4 90.00 14.67 1.50 90.72% 59.86% 500 380.3 65.18% 76.06% 49.57%
10 4/11/2016 58.42 7.75 3 90.00 19.47 2.58 88.29% 59.61% 500 379.8 64.91% 75.96% 49.31%
11 7/11/2016 62.33 10.49 7 90.00 8.90 1.50 85.59% 63.60% 500 381.3 69.26% 76.26% 52.81%
12 8/11/2016 50.88 8.91 7 90.00 7.27 1.27 85.10% 51.92% 500 368.9 56.53% 73.78% 41.71%
13 9/11/2016 62.00 4.80 5 90.00 12.40 0.96 92.81% 63.27% 500 348.2 68.89% 69.64% 47.97%
14 10/11/2016 66.88 7.25 4 90.00 16.72 1.81 90.22% 68.24% 500 392.1 74.31% 78.42% 58.27%
15 11/11/2016 69.17 7.00 3 90.00 23.06 2.33 90.81% 70.58% 500 395.6 76.86% 79.12% 60.81%
16 14/11/2016 64.83 9.75 3 90.00 21.61 3.25 86.93% 66.15% 500 346.7 72.03% 69.34% 49.95%
17 15/11/2016 65.25 13.00 5 90.00 13.05 2.60 83.39% 66.58% 500 389.8 72.50% 77.96% 56.52%
18 16/11/2016 61.68 5.33 3 90.00 20.56 1.78 92.05% 62.94% 500 390.1 68.53% 78.02% 53.47%
19 17/11/2016 67.67 5.50 4 90.00 16.92 1.38 92.48% 69.05% 500 394.2 75.19% 78.84% 59.28%
20 18/11/2016 61.49 7.00 2 90.00 30.75 3.50 89.78% 62.74% 500 382.3 68.32% 76.46% 52.24%
21 21/11/2016 51.75 14.00 4 90.00 12.94 3.50 78.71% 52.81% 500 369.5 57.50% 73.90% 42.49%
22 22/11/2016 53.33 8.25 4 90.00 13.33 2.06 86.60% 54.42% 500 368.5 59.26% 73.70% 43.67%
23 23/11/2016 55.66 6.00 4 90.00 13.92 1.50 90.27% 56.80% 500 371.1 61.84% 74.22% 45.90%
24 24/11/2016 60.46 7.00 3 90.00 20.15 2.33 89.62% 61.69% 500 358.4 67.18% 71.68% 48.15%
25 25/11/2016 61.66 5.80 3 90.00 20.55 1.93 91.40% 62.92% 500 359 68.51% 71.80% 49.19%
26 28/11/2016 57.50 5.00 3 90.00 19.17 1.67 92.00% 58.67% 500 379.8 63.89% 75.96% 48.53%
27 29/11/2016 63.24 5.00 2 90.00 31.62 2.50 92.67% 64.53% 500 387.6 70.27% 77.52% 54.47%
28 30/11/2016 55.58 9.09 5 90.00 11.12 1.82 85.94% 56.71% 500 373.5 61.76% 74.70% 46.13%
29 1/12/2016 63.13 8.00 3 90.00 21.04 2.67 88.75% 64.42% 500 396.4 70.14% 79.28% 55.61%
30 2/12/2016 61.96 11.24 4 90.00 15.49 2.81 84.64% 63.22% 500.00 379.8 68.84% 75.96% 52.29%
82
De los registros de las Tablas 11 y 12, podemos resumir lo siguiente:
83
Figura 24
Figura 25
Fuente: Elaboración propia
84
requerido. La disponibilidad promedio durante los 30 días es de 61.3% con
una desviación estándar de 5.
Figura 26
Fuente: Elaboración propia
Figura 27
Fuente: Elaboración propia
85
La figura 27 muestra el porcentaje de eficacia de las máquinas del área de
hilandería durante 30 días. La eficacia promedio es de 50.1% con una
desviación estándar de 5.2.
86
debe mejorar el rendimiento de las máquinas involucrando a todo el personal
de la empresa; esto refleja que la herramienta más adecuada para enfrentar
los problemas de la organización es el Mantenimiento productivo total (TPM)
puesto que es considerada como una estrategia global ya que se basa en la
relación de todo el sistema hombre-equipo-entorno.
87
Por otro lado, se promocionará la metodología mediante publicaciones
acerca del TPM (Enfoque e importancia) en las instalaciones de la empresa.
Las políticas y objetivos que se fijen deberán estar alineados con la misión y
visión de la empresa. Además, ser claras y precisas; para ello es necesario
conocer la situación actual de la empresa. Elaborado las políticas y objetivos,
estas deberán ser plasmadas en documentos y difundidas.
88
La gerencia en esta reunión oficial informará su compromiso, planes y
labores que ha venido desarrollando en la fase inicial.
Inicio de la implantación
89
El comité de TPM será responsables de monitorear las mejoras actualizadas
e informar a todo el personal de planta.
El registro de historial de las máquinas tendrá como fin determinar las causas
y aplicar acciones correctivas. Además, para aplicar el mantenimiento
adecuado utilizaremos el formato de solicitud de mantenimiento, que detalla
el tipo de mantenimiento que se requiere, tiempo de duración y el
responsable.
90
Consolidación del TPM
En este último paso de la implementación se levantan los objetivos establecidos en las etapas iniciales y se mide el
rendimiento de las máquinas; y de este modo se analiza la evolución. Además, se elabora el manual del TPM y se difunde
al área de hilandería.
El plan de mejora a desarrollar en la implementación y descrita en este apartado se muestran en la figura 28.
Figura 28
91
Fuente: Elaboración propia
92
2.7.3 Implementación de la propuesta
Figura 29
Fuente: Elaboración propia
93
Anuncio de la implementación de TPM
94
Figura 30
Figura 31
Fuente: Elaboración propia
95
Promoción del TPM mediante afiches
96
grupos fueron 3 personas; a la vez, se describieron las funciones que cada
comité iba a realizar.
Figura 32
Fuente: Elaboración propia
Líder principal
97
- Llevar el control de costos de implementación del TPM
- Dirigir las reuniones del área de hilandería
- Creación de políticas para la implementación del TPM
- Supervisar los avances de la implementación
Facilitadora
98
- Impulsar el compromiso y participación de todo el personal
Por otro lado, los objetivos fueron establecidos por el comité el 12 de enero,
llevó 120 minutos elaborarla y son:
99
Elaborar un Plan Maestro para el desarrollo del TPM
100
Fuente: Elaboración propia
101
Figura 33
Plan Maestro para la implementación del TPM
La figura incluye los programas de mantenimiento autónomo y preventivo, así como las constantes capacitaciones y
entrenamiento al personal.
102
Lanzamiento formal del TPM
Figura 34
Fuente: Elaboración propia
Inicio de la implantación
103
Figura 35
104
fue dirigido a los 8 operarios durante 16 días por 60 minutos al día. Para esto,
mediante el formato de Requerimiento de capacitación (Ver anexo 27) se
propuso a gerencia que los operarios puedan llevar el curso; considerando
los detalles de presupuesto y tiempo, fue aprobado y se inició el 24 de enero.
El curso se dictó en el horario de 7:30 pm a 8:30 pm para no interrumpir el
horario laboral; en las instalaciones del instituto, tal como lo muestra la figura
36.
Figura 36
Fuente: Elaboración propia
105
Figura 37
106
Figura 38
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
LIMPIEZA GENERAL
La limpieza se efectúa por encima y al interior de las máquinas. Para la limpieza se requiere utilizar
sus EPPs.
Si nota problemas mecánicos o de seguridad que pueda causar daños, NO opere. Coloque el letrero
de NO OPERAR, apague y notifique mediante el formato de Registro de Fallas al supervisor.
7. Limpiar los circuitos del sistema eléctrico y el panel de control, se debe utilizar
solventes.
8. Limpiar los cilindros, la balanza, los carritos de los mazos con trapos secos y
aspiradora industrial.
9. Finalizado la limpieza, informar al supervisor para la verificación y posterior
confirmación.
10. Verificar que el área esté despejada, caso haya algun objeto deberá ser
retirado.
Aprobado por: Liz Najarro Bonilla
Observación:
Todos los operarios deberán realizar este procedimiento
Aviso:
Este procedimiento se realiza a diario y será supervisado
Procedimiento de limpieza
107
Una limpieza intensa influye en los operarios a que estos conozcan cada
parte de la máquina. Al inicio la limpieza se realizó de manera lenta ya que
los operarios no entendían por qué debían realizarla a diario. Sin embargo,
con ayuda de la capacitación y curso esto se tornó un hábito. Los operarios
ya descubrían problemas durante la limpieza, como fugas, vibraciones o
aflojamientos de pernos, los hallazgos de fallas lo informaban al supervisor
llenando el formato de Registros de fallas (Anexo 29).
Figura 39
Fuente: Elaboración propia
108
Fotografías del proceso de limpieza
109
Figura 40
A V. S A N TA R OS A M Z. F LOTE. 8 U R B . S ED A P A L,
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 S A N J U A N D E LU R I GA N C H O
DURACIÓN 03 HORAS
INSPECCIÓN GENERAL
INSPECCIONES NO OPERACIONALES
La inspección se efectúa caminando alrededor , por encima y al interior de las máquinas. Para la inspección se
requiere utilizar sus EPPs.
Si nota problemas mecánicos o de seguridad que pueda causar daños, NO opere. Coloque el letrero de NO OPERAR,
apague y notifque mediante el formato de Registro de Fallas al supervisor.
OK REP
Verificación de fugas de las líneas de lubricación y engrase
Confirmar que la grasa multipropósito y de engranaje abierto llegue a todos los puntos de lubricación
Mangueras de grasa rotos, retorcidos o doblados
Mangueras y cables en buen estado y asegurados
En lubricación de engranajes abiertos, confirmar que el sistema cubra todo el largo de los dientes de la corona de giro
Drene la humedad de todos los depósitos del sistema de aire comprimido
Revisar fuga de Aceite
Revisar Nivel del Tanque de Grasa
Verificar el tensado de las fajas y reajustar de ser necesario
Señalizaciones de Seguridad o de instruccion en buen estado
Verificar el ajuste de la tuerca y reajustar de ser necesario
Muestreo y análisis de lubricante
Fuente: Elaboración propia
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Procedimiento de Inspección
110
Figura 41
PROCEDIMIENTO DELUBRICACIÓN
Si nota problemas mecánicos o de seguridad que pueda causar daños, NO opere. Coloque el letrero
de NO OPERAR, apague y notifique mediante el formato de Registro de Fallas al supervisor.
Procedimiento de lubricación
111
mantenimiento autónomo, por ello se desarrolló el procedimiento de ajustes
de máquina.
Figura 42
PROCEDIMIENTO DE AJUSTES
AJUSTES
Los ajustes se efectúa por encima y al interior de las máquinas. Para los ajustes se requiere utilizar
sus EPPs.
Si nota problemas mecánicos o de seguridad que pueda causar daños, NO opere. Coloque el letrero
de NO OPERAR, apague y notifique mediante el formato de Registro de Fallas al supervisor.
Procedimiento de ajuste
Este procedimiento indica de manera general los ajustes que se deberán de
ejecutar. Sin embargo, los ajustes planificados por cada máquina se
detallaron en el mantenimiento preventivo.
112
La capacitación práctica fue dada a cargo del supervisor, consistió en explicar a los operarios acerca del funcionamiento y
condiciones óptimas de limpieza, inspección, lubricación y ajustes de las máquinas, para esto se basaron en los estándares
elaborados por el comité. El entrenamiento se inició el 27 de enero y culminó el 24 de febrero, durante los 25 días el
supervisor adiestró al operario en su jornada diaria. Dado que hay 8 operarios, se elaboró un cuadro de distribución del
entrenamiento (Tabla 15), donde se muestra los días y las máquinas a supervisar.
PROGRAMACIÓN DE ENTRENAMIENTO
27-Ene 28-Ene 30-Ene 31-Ene 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb
Pasaje 1 X X X X X X X X X Evaluación
Pasaje 2 X X X X X X X X X Evaluación
Finizor X X X X X X X X X X X X X Evaluación
Conera X X X X X X X X X X X X X Evaluación
Reunidora X X X X X X X X X X X X X X Evaluación
Retorcedora X X X X X X X X X X X X X X Evaluación
Madejera X X X X X X X X X X X X X X Evaluación
113
La tabla 15 muestra la distribución de entrenamiento diaria a los operarios
por parte del supervisor; este entrenamiento se dará durante toda la jornada
laboral. Se observa que la máquina Continua de Hilar es la que tiene
programada más días de entrenamiento dado que por ser una máquina de
mayor complejidad y tiempo de operación, es necesario mayor tiempo de
adiestramiento al operador.
Figura 43
Fuente: Elaboración propia
114
evaluación de manera práctica para conocer si las tareas de mantenimiento
autónomo son finalmente transferidas al operario.
Figura 44
Fuente: Elaboración propia
115
de los registros de fallas, en caso se presenten algunas averías durante sus
actividades.
Figura 45
Fuente: Elaboración propia
116
La figura 45 muestra el tiempo de reparación y el número de fallas del Pasaje
1 entre los meses noviembre 2016 a febrero 2017; se evidencia que, si bien
el tiempo de reparación se redujo, el número de fallas se incrementó en
febrero, esto quiere decir que el tiempo de reparación por cada avería es
menor a la de antes. Además, el Pasaje 1 ha presentado un total de 51 fallas,
siendo las causas más comunes el endurecimiento de las piezas y la falta de
limpieza.
Figura 46
Fuente: Elaboración propia
Figura 47
Fuente: Elaboración propia
117
La figura 47 señala la situación de la máquina Finizor, se puede apreciar que
esta máquina ha presentado un total de 42 fallas en los meses noviembre
2016 a febrero 2017 ocasionando que la máquina se detenga
66.2 horas. Siendo las causas más frecuentes el desgaste de sus
componentes.
Figura 48
Fuente: Elaboración propia
Figura 49
Fuente: Elaboración propia
118
La figura 49 muestra que el número total de fallas durante los meses
noviembre a febrero fueron de 52 donde las causas más frecuentes se
debieron a la lubricación y desgastes y rupturas de las piezas. Por otro lado,
el tiempo de reparación oscila entre 9.8 a 33.8 horas.
Figura 50
Fuente: Elaboración propia
Figura 51
Fuente: Elaboración propia
119
La gráfica muestra que el número de fallas de la máquina Retorcedora es un
total de 38 entre los meses noviembre 2016 a febrero 2017. Además, el
tiempo de reparación promedio entre dichos meses es de 12.9 horas, siendo
las causas más constantes de las fallas la falta de lubricación y ajustes de
las piezas.
Figura 52
Fuente: Elaboración propia
120
Figura 53
Este formato fue difundido y explicado por el supervisor hacia los operarios
el 01 de marzo, ya que son ellos los que llenarán el formato en caso
determinen que las máquinas que operan necesita algún mantenimiento.
121
Posteriormente, a partir del 02 de marzo basados en el análisis de la
situación de cada máquina se procedió a realizar el mantenimiento
preventivo por cada uno, para ello se consideró también el resumen de fallas
frecuentes que se muestra en la tabla 16.
122
- Actividades diarias, interdiarias, semanales y quincenales, aquellas que
no son más de 20 minutos.
123
Tabla 17: Relación de repuestos a solicitar
MÁQUINAS REPUESTOS CANTIDAD
1. Aceite Roil 1
2. Grasa Roil 1
3. Rodamiento de calandria 1
4. Retén 1
5. Peines 6
PASAJE 1
6. Piñones 3
7. Faja 1
8. Polea 3
9. Cadena 2
10. Rodillo acanalado 3
1. Aceite Roil 1
2. Grasa Roil 1
PASAJE 2
3. Peines 6
4. Rodillo pre- estiro 3
1. Brazos pendulares 1
2. Grasa Roil 1
3. Cilindros 3
FINIZOR
4. Embudo 3
5. Husos 6
6. Piñones 6
1. Aceite 1
2. Grasa Roil 1
3. Anillos 6
4. Balanza 1
5. Bandas 2
6. Cadena 1
CONTINUA DE
7. Cilindros 4
HILAR
8. Eje pre - estirado 1
9. Eje torsión 1
10. Guía hilos 3
11. Husos 6
12. Piñones 6
13. Poleas 3
1. Aceite Roil 1
2. Grasa Roil 1
3. Brazo de soporte 1
CONERA
4. Cilindro ranurado 1
5. Eje de empalme 1
6. Tensor de hilo 3
1. Aceite Roil 1
2. Grasa Roil 1
REUNIDORA 3. Carretes 12
4. Cilindro guía 3
5. Porta conos 3
1. Aceite Roil 1
2. Grasa Roil 1
3. Anillos 3
RETORCEDORA 4. Brazos 1
5. Eje de torsión 1
6. Guía hilos 3
7. Husos 12
1. Bobinas 6
2. Grasa Roil 1
MADEJERA
3. Eje motriz 1
4. Guía hilos 3
124
Figura 54
125
Para evaluar lo logrado en la implementación se procedió a extraer los datos
mensuales de las operaciones de las máquinas antes, durante y después de
la implementación.
Figura 56
Fuente: Elaboración propia
126
mes en el que se inició la implementación. La disponibilidad se incrementó a
81.2% en el mes de mayo.
Figura 57
Fuente: Elaboración propia
Figura 58
Fuente: Elaboración propia
127
implementación se dieron, este indicador se incrementó. Al mes de mayo
presentó una eficacia de 89.4%.
Figura 59
Fuente: Elaboración propia
128
Tabla 18: Registro del total horas máquina después de la implementación
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 AV. SANTA ROSA MZ. F LOTE. 8 URB. SEDAPAL, SAN JUAN DE LURIGANCHO
MÁQUINAS De Máquinas
PASAJE 1 PASAJE 2 FINIZOR CONTINUA DE HILAR CONERA REUNIDORA RETORCEDORA MADEJERA MTBF (To / MTTR (Tr / nº
Día Fecha
nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M H-M nº fallas) fallas)
To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr nº fallas
fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. prog.
1 20/04/2017 8.8 0.0 0 10.0 7.5 1.0 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.0 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 8.3 0.8 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 78.4 1.8 2 90.0 39.2 0.9
2 21/04/2017 8.9 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 17.0 0.8 1 20.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 79.3 0.8 1 90.0 79.3 0.8
3 24/04/2017 8.0 1.5 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.5 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 80.2 1.5 1 90.0 80.2 1.5
4 25/04/2017 8.8 0.0 0 10.0 7.3 0.8 1 10.0 8.9 0.0 0 10.0 18.8 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 7.9 1.0 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 78.2 1.8 2 90.0 39.1 0.9
5 26/04/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 17.0 0.3 1 20.0 9.0 0.0 0 10.0 8.5 0.3 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.3 1 10.0 79.1 0.9 3 90.0 26.4 0.3
6 27/04/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.0 0.8 1 10.0 17.4 0.0 0 20.0 8.8 0.0 0 10.0 8.9 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 79.0 0.8 1 90.0 79.0 0.8
7 28/04/2017 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.5 0.0 0 20.0 8.3 1.0 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 80.1 1.0 1 90.0 80.1 1.0
8 1/05/2017 8.9 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 7.5 1.0 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 80.4 1.0 1 90.0 80.4 1.0
9 2/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.2 0.0 0 10.0 8.8 0.5 1 10.0 18.3 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.3 0.0 0 10.0 81.4 0.5 1 90.0 81.4 0.5
10 3/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 8.3 0.8 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.8 0.0 0 20.0 8.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 79.6 0.8 1 90.0 79.6 0.8
11 4/05/2017 8.3 0.5 1 10.0 8.6 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 9.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 80.8 0.5 1 90.0 80.8 0.5
12 5/05/2017 8.9 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.3 0.0 0 20.0 8.0 0.8 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 81.2 0.8 1 90.0 81.2 0.8
13 8/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 8.2 0.8 1 10.0 8.0 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 79.7 0.8 1 90.0 79.7 0.8
14 9/05/2017 9.3 0.0 0 10.0 9.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 7.3 1.0 2 10.0 80.1 1.0 2 90.0 40.0 0.5
15 10/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.3 0.8 1 10.0 18.5 0.0 0 20.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 80.6 0.8 1 90.0 80.6 0.8
16 11/05/2017 8.3 0.8 1 10.0 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.0 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 9.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 80.0 0.8 1 90.0 80.0 0.8
17 12/05/2017 9.3 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 9.3 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.0 0.5 1 10.0 8.0 0.0 0 10.0 80.3 0.5 1 90.0 80.3 0.5
18 15/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 17.8 0.5 1 20.0 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 80.3 0.5 1 90.0 80.3 0.5
19 16/05/2017 8.9 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 17.3 0.8 1 20.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 79.6 0.8 1 90.0 79.6 0.8
20 17/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 9.3 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.3 0.8 1 10.0 81.0 0.8 1 90.0 81.0 0.8
21 18/05/2017 8.5 0.0 0 10.0 7.8 1.2 1 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.8 0.0 0 20.0 8.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 79.4 1.2 1 90.0 79.4 1.2
22 19/05/2017 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 18.5 0.0 0 20.0 8.3 0.0 0 10.0 8.0 1.8 1 10.0 8.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 78.2 1.8 1 90.0 78.2 1.8
23 22/05/2017 8.8 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.0 0.0 0 20.0 8.0 0.8 1 10.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 79.2 0.8 1 90.0 79.2 0.8
24 23/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.3 0.0 0 20.0 8.3 0.0 0 10.0 8.0 0.5 1 10.0 7.8 0.0 0 10.0 7.8 0.0 0 10.0 77.2 0.5 1 90.0 77.2 0.5
25 24/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 7.0 1.8 2 10.0 7.3 0.0 0 10.0 78.2 1.8 2 90.0 39.1 0.9
26 25/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 8.6 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 19.0 0.0 0 20.0 7.0 1.3 1 10.0 7.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 78.1 1.3 1 90.0 78.1 1.3
27 26/05/2017 9.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.9 0.0 0 10.0 17.3 1.5 2 20.0 7.5 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 78.1 1.5 2 90.0 39.0 0.8
28 29/05/2017 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 18.8 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.0 1.0 1 10.0 80.5 1.0 1 90.0 80.5 1.0
29 30/05/2017 8.3 0.8 1 10.0 9.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 18.5 0.0 0 20.0 9.0 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 8.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 80.3 0.8 1 90.0 80.3 0.8
30 30/05/2017 9.3 0.0 0 10.0 9.0 0.0 0 10.0 7.5 1.0 1 10.0 17.8 0.0 0 20.0 8.2 0.0 0 10.0 8.8 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 8.5 0.0 0 10.0 77.6 1.0 1 90.0 77.6 1.0
129
Tabla 19: Registro de mediciones totales después de la implementación
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 AV. SANTA ROSA MZ. F LOTE. 8 URB. SEDAPAL, SAN JUAN DE LURIGANCHO
De Máquinas Producción
DISPONIBILIDAD ((Tiempo EFICIENCIA ((H-máq. EFICACIA ((Cant.
MTBF (To / MTTR (Tr / CONFIABILIDAD ((MTBF / PRODUCTIVIDAD
Día Fecha operación / Tiempo total) Utilizadas / H-máq. Producida / Cant.
nº fallas) nº fallas) (MTBF + MTTR))*100%) (Eficiencia * Eficacia)
H-M *100%) Cant. Proyectada Cant. Producida Programadas)*100%) Proyectada)*100%)
To Tr nº fallas
prog. (Kg.) (Kg.)
1 20/04/2017 78.4 1.8 2 90.0 39.2 0.9 97.7% 80.0% 500 444.6 87.2% 88.9% 77.5%
2 21/04/2017 79.3 0.8 1 90.0 79.3 0.8 99.0% 80.9% 500 446.4 88.1% 89.3% 78.7%
3 24/04/2017 80.2 1.5 1 90.0 80.2 1.5 98.2% 81.8% 500 449.8 89.1% 90.0% 80.1%
4 25/04/2017 78.2 1.8 2 90.0 39.1 0.9 97.8% 79.8% 500 443.3 86.8% 88.7% 77.0%
5 26/04/2017 79.1 0.9 3 90.0 26.4 0.3 98.9% 80.7% 500 442.11 87.9% 88.4% 77.7%
6 27/04/2017 79.0 0.8 1 90.0 79.0 0.8 99.1% 80.6% 500 440.15 87.8% 88.0% 77.3%
7 28/04/2017 80.1 1.0 1 90.0 80.1 1.0 98.8% 81.7% 500 449.15 89.0% 89.8% 80.0%
8 1/05/2017 80.4 1.0 1 90.0 80.4 1.0 98.8% 82.0% 500 450.3 89.3% 90.1% 80.4%
9 2/05/2017 81.4 0.5 1 90.0 81.4 0.5 99.4% 83.1% 500 454.85 90.4% 91.0% 82.3%
10 3/05/2017 79.6 0.8 1 90.0 79.6 0.8 99.1% 81.2% 500 447.75 88.4% 89.6% 79.2%
11 4/05/2017 80.8 0.5 1 90.0 80.8 0.5 99.4% 82.4% 500 450.75 89.8% 90.2% 80.9%
12 5/05/2017 81.2 0.8 1 90.0 81.2 0.8 99.1% 82.8% 500 452.6 90.2% 90.5% 81.6%
13 8/05/2017 79.7 0.8 1 90.0 79.7 0.8 99.0% 81.3% 500 448.8 88.5% 89.8% 79.5%
14 9/05/2017 80.1 1.0 2 90.0 40.0 0.5 98.8% 81.7% 500 448.85 88.9% 89.8% 79.8%
15 10/05/2017 80.6 0.8 1 90.0 80.6 0.8 99.1% 82.2% 500 450.2 89.5% 90.0% 80.6%
16 11/05/2017 80.0 0.8 1 90.0 80.0 0.8 99.0% 81.6% 500 449.15 88.9% 89.8% 79.8%
17 12/05/2017 80.3 0.5 1 90.0 80.3 0.5 99.4% 82.0% 500 449.55 89.3% 89.9% 80.2%
18 15/05/2017 80.3 0.5 1 90.0 80.3 0.5 99.4% 81.9% 500 449.3 89.2% 89.9% 80.2%
19 16/05/2017 79.6 0.8 1 90.0 79.6 0.8 99.1% 81.2% 500 447.2 88.4% 89.4% 79.1%
20 17/05/2017 81.0 0.8 1 90.0 81.0 0.8 99.0% 82.7% 500 451.75 90.0% 90.4% 81.3%
21 18/05/2017 79.4 1.2 1 90.0 79.4 1.2 98.5% 81.0% 500 446.7 88.2% 89.3% 78.8%
22 19/05/2017 78.2 1.8 1 90.0 78.2 1.8 97.7% 79.8% 500 444.5 86.9% 88.9% 77.3%
23 22/05/2017 79.2 0.8 1 90.0 79.2 0.8 99.0% 80.8% 500 445.9 88.0% 89.2% 78.4%
24 23/05/2017 77.2 0.5 1 90.0 77.2 0.5 99.4% 78.7% 500 435.2 85.7% 87.0% 74.6%
25 24/05/2017 78.2 1.8 2 90.0 39.1 0.9 97.8% 79.8% 500 442.3 86.8% 88.5% 76.8%
26 25/05/2017 78.1 1.3 1 90.0 78.1 1.3 98.4% 79.6% 500 440 86.7% 88.0% 76.3%
27 26/05/2017 78.1 1.5 2 90.0 39.0 0.8 98.1% 79.7% 500 440.3 86.7% 88.1% 76.4%
28 29/05/2017 80.5 1.0 1 90.0 80.5 1.0 98.8% 82.1% 500 450.82 89.4% 90.2% 80.6%
29 30/05/2017 80.3 0.8 1 90.0 80.3 0.8 99.1% 82.0% 500 449.8 89.3% 90.0% 80.3%
30 30/05/2017 77.6 1.0 1 90.0 77.6 1.0 98.7% 79.2% 500 437.8 86.2% 87.6% 75.5%
139
2.7.4 Análisis económico financiero
Inversiones
La tabla 20 muestra las horas invertidas para la implementación del TPM del
área administrativa dentro del horario laboral.
131
La tabla 21 evidencia las horas que el supervisor invirtió en la participación
de la implementación del TPM durante su horario laboral, un total de 80.25
horas.
De la tabla 22 podemos señalar que cada operario invirtió 13.25 horas dentro
del horario laboral, en su participación a la aplicación de la herramienta TPM.
Esto genera un total de 106 horas.
Tabla 23: Costo total de horas invertidas del personal del área de hilandería
Descripción Sueldo Cantidad Horas Número de Personas Costo Total
Gerencia S/.1,500.00 76.00 horas 1 S/.475.00
Supervisor S/.1,000.00 80.25 horas 1 S/.334.38
Asistente S/.850.00 76.00 horas 1 S/.269.17
Operarios S/.850.00 13.25 horas 8 S/.375.42
Implementador S/.850.00 450.00 horas 1 S/.1,593.75
Total Horas - Hombre 695.50 horas 11 S/.3,047.71
La tabla 23 nos indica que el total de horas del personal del área de
hilandería consideradas dentro horario laboral, invertidas en la
implementación de del TPM es de 695.5 horas; las cuales, considerando la
remuneración según cargo, asciende a S/. 3,047.71.
132
Tabla 24: Costo total de otros recursos invertidos
Descripción Costo Número de Personas Costo Total
Cursos S/.5,100.00
Curso TPM S/.150.00 10 S/.1,500.00
Curso especializado
S/.450.00 8 S/.3,600.00
de máquinas textiles
Formatos (impresio nes,
ho jas, co pias, otro s) S/.20.00 11 S/.220.00
Manual (impresio nes,
ho jas, co pias, otro s)
S/.35.00 11 S/.385.00
Total S/.5,705.00
133
La tabla 25 contiene el presupuesto de implementar el TPM en el área de
hilandería de la empresa Hilados Cheviot, el monto asciende a S/. 23,565.71.
La tabla 26 nos indica que la productividad anual de hilos acrílicos del área
de hilandería es de 28,760 Kg. /año, esta información servirá para determinar
el Margen de contribución unitaria, es decir la utilidad obtenida por unidad,
en este caso kilogramos.
El precio de venta del hilo acrílico, por cada kilogramo es de S/. 18.00.
- Materia prima: Por cada Kg. De hilo acrílico se utiliza 1.12 Kg. de fibra
acrílica.
Sudamericana de fibras S.A. provee la materia prima a un costo de S/.
13.78/Kg. Por lo tanto, 1.12 Kg. de fibra acrílica me genera un costo de S/.
15.43.
134
- Mano de obra: Son 8 los operarios en el área de producción, quienes
perciben como remuneración S/. 850 mensual, lo que equivale por hora a
S/. 3.54. Para producir 446.66 Kg. de hilo acrílico se requiere 106 Horas-
hombre. Por consiguiente, producir 1 Kg. de hilo acrílico requiere de 0.237
Horas-hombre, esto equivale a S/. 0.84/Kg.
Entonces:
- Beneficio anual = 28,760 Kg. /año * S/. 1.73/ Kg. = S/. 49,754.80/año
Por lo tanto:
𝐵 𝑆/. 34,828.36/año
= = 1.48
𝐶 𝑆/. 23,565.71/año
135
III. RESULTADOS
136
3.1 Análisis Descriptivo
Figura 60
Fuente: Elaboración propia
Figura 61
Fuente: Elaboración propia
137
De la figura 61 se puede mencionar que la eficiencia antes es menor que la
eficiencia después de la implementación, la media de la eficiencia antes es
de 66.8% y la media de la eficiencia después, 88.4% por tanto la eficiencia
se incrementó un 32% aproximadamente. Asimismo, la desviación estándar
que presenta la eficiencia antes es de 5.4% mientras que después de
aplicado la herramienta es de 1.3%.
Figura 62
Fuente: Elaboración propia
Figura 63
Fuente: Elaboración propia
138
De la figura 63 se puede señalar que la confiabilidad después de la
implementación ha incrementado con respecto a la confiabilidad antes,
donde la confiabilidad después es de 98.8%, 12% más que la confiabilidad
inicial. Además, el comportamiento de la desviación estándar osciló de 4% a
0.5%.
Figura 64
Fuente: Elaboración propia
139
Regla de decisión:
Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig.
Productividad Antes ,986 30 ,957
Productividad Después ,963 30 ,372
Fuente: Elaboración Propia
Regla de decisión:
- H0: µa ≥ µd
- Ha: µa < µd
Donde:
140
Tabla 28: Comparación de medias de la productividad antes y después
con T de Student
Estadística de muestras emparejadas
Desviación Media de error
Media N
estándar estándar
Productividad Antes ,5010 30 ,05164 ,00943
Productividad Después ,7894 30 ,01922 ,00351
Regla de decisión:
141
nula y se acepta la hipótesis alterna confirmando que la aplicación del
Mantenimiento Productivo Total (TPM) mejora la productividad en la línea de
fabricación de hilos acrílicos de la empresa Hilados Cheviot E.I.R.L.
Regla de decisión:
142
Hipótesis Nula (H10): La aplicación del Mantenimiento Productivo Total
(TPM) no mejora la eficiencia en la línea de fabricación de hilos acrílicos de
la empresa Hilados Cheviot E.I.R.L.
Regla de decisión:
- H10: µa ≥ µd
- H1a: µa < µd
Donde:
143
Sin embargo, es necesario realizar un análisis más detallado para comprobar
la primera hipótesis específica, entonces para ello mediante los resultados
de la prueba T de Student consideraremos lo siguiente:
Regla de decisión:
Regla de decisión:
144
- Si ρvalor ≤ 0.05, los datos presentan un comportamiento no paramétrico
- Si ρvalor > 0.05, los datos presentan un comportamiento paramétrico
Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig.
Eficacia Antes ,946 30 ,135
Eficacia Después ,943 30 ,110
Fuente: Elaboración Propia
Regla de decisión:
- H20: µa ≥ µd
- H2a: µa < µd
Donde:
145
Tabla 34: Comparación de medias de la eficacia antes y después con T
de Student
Estadísticas de muestras emparejadas
Desviación Media de error
Media N
estándar estándar
Eficacia Antes ,7495 30 ,02920 ,00533
Eficacia Después ,8933 30 ,00942 ,00172
Regla de decisión:
146
decisión ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula, es decir se rechaza que
la aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) no mejora la eficacia
en la línea de fabricación de hilos acrílicos y se acepta que, la aplicación del
Mantenimiento Productivo Total (TPM) mejora la eficacia en la línea de
fabricación de hilos acrílicos de la empresa Hilados Cheviot E.I.R.L.
147
IV. DISCUSIÓN
148
En el desarrollo de la presente investigación se ha demostrado que la
implementación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) mejora la
productividad en la línea de fabricación de hilos acrílicos de la empresa
Hilados Cheviot E.I.R.L., se ha evidenciado cambios en la eficiencia y
eficacia del proceso. Todo ello permite constituir las bases para obtener una
mejora continua en la empresa.
149
teoría del precursor del TPM, Nakajima (1991, párr. 2) quien indica que esta
herramienta está vinculada con la búsqueda de la eficiencia.
150
V. CONCLUSIONES
151
Para delimitar los pilares a aplicar dentro del Mantenimiento Productivo Total,
se realizó un análisis de la situación actual de la empresa Hilados Cheviot.
Por medio de este análisis se determinaron las causas más importantes que
ocasionaban la baja productividad, asimismo se consultaron diversas
investigaciones, de las cuáles se halló que el Mantenimiento Autónomo y el
Mantenimiento Planificado eliminaban dichas causas dentro de la
organización; influyendo en la eficiencia y eficacia de la línea de fabricación
de hilos acrílicos de la empresa Hilados Cheviot.
152
VI. RECOMENDACIONES
153
Considerando los pilares aplicados en la implementación del Mantenimiento
Productivo Total, Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento Planificado
como herramientas necesarias que demuestran una mejora en los procesos
productivos, incrementando la productividad; se recomienda a la Gerencia y
a todo el personal del área lo siguiente:
Se sugiere utilizar otros pilares del Mantenimiento Productivo Total como las
mejoras enfocadas, seguridad, salud y medio ambiente, para proseguir con
la mejora continua.
154
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
155
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del recurso humano para su exitosa implementación. Tesis de grado.
Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, 2009.
Disponible en: https://goo.gl/ph2yV6
156
CARRO, Roberto y GONZALEZ, Daniel. Productividad y Competitividad [En
línea]. Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata, s.f. [Fecha de
Consulta: 25 de septiembre de 2016]. Disponible en: https://goo.gl/DM5ti0
157
FUENTELSAZ, Carmen, ICART, Teresa y PULPÓN, Ana. Elaboración y
presentación de un proyecto de investigación y una tesina [En línea].
Barcelona: Salut Pública, 2006 [Fecha de consulta: 23 de octubre de 2016].
Disponible en: https://goo.gl/oHs8l8
ISBN: 84-8338-485-X
158
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática [En línea]. [Fecha de
consulta: 03 de febrero de 2017]. Disponible en: www.inei.gob.pe
159
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Comercio Interno. 01 de agosto de 2013. Disponible en:
https://goo.gl/Nj80dX
QUESADA, María y VILLA, William. Estudio del trabajo [En línea]. Colombia:
ITM, 2007 [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2016]. Disponible en:
https://goo.gl/lduuEQ
ISBN: 978-958-98275-9-8
160
RAMÓN, Carlos. Proyecto de grado [En línea]. Colombia: Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, 2013 [Fecha de consulta: 23 de octubre de
2016]. Disponible en: https://goo.gl/LjnnpY
SU empresa ¿de clase mundial? por Eroles Antonio [et al.] [En línea].
México: Panorama Editorial, 2008 [fecha de consulta: 02 de octubre de
2016]. Disponible en: https://goo.gl/Kd8fUD
ISBN: 968-38-0745-3
161
TRASHORRAS, Jesús. Subestaciones eléctricas. Madrid: Ediciones
Paraninfo, 2015. 400 pp.
ISBN: 978-84-283-3717-5
YUNI, José y ARIEL, Claudio. Técnicas para investigar 2 [En línea]. 2a. ed.
Córdoba: Editorial Brujas. 2006. [Fecha de consulta: 23 de octubre de 2016].
Disponible en: https://goo.gl/AGTKxv
ISBN: 987-591-020-1
162
ANEXOS
163
Anexo 01: Evaluación de Criticidad
RAZÓN SOCIAL
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L RUC: 20556131172
DOMICILIO
AV. SANTA ROSA MZ. F LOTE. 8 URB. SEDAPAL, SAN JUAN DE LURIGANCHO
Alternativas de respuesta
Nº Causas Casi nunca Algunas Con
Nunca (0) Siempre (4)
(1) veces (2) frecuencia (3)
C1 Averías de las máquinas
Obsolescencia de
C2
máquinas
C3 Capacitación básica
Incorrecta manipulación de
C4
las máquinas
C5 Instalaciones inadecuadas
Ausencia de formatos de
C6
control e inspección
Inexistencia de la
C7
descripción de procesos
C8 Movimientos innecesarios
Indisponibilidad de materia
C10
prima -Retraso de m.p
Inadecuado manejo de
C11
desperdicios
Uso inadecuado de los
C12
recursos
164
Anexo 02: Matriz de Consistencia
165
Anexo 03: Ficha de Registro de Total Horas Máquina
MÁQUINAS De Máquinas
PASAJE 1 PASAJE 2 FINIZOR CONTINUA DE HILAR CONERA REUNIDORA RETORCEDORA MADEJERA MTBF (To / MTTR (Tr / nº
Día Fecha
nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M nº H-M H-M nº fallas) fallas)
To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr To Tr nº fallas
fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. fallas prog. prog.
166
Anexo 04: Ficha de Registro de Mediciones Totales
De Máquinas Producción
DISPONIBILIDAD ((Tiempo EFICIENCIA ((H-máq. EFICACIA ((Cant.
MTBF (To / MTTR (Tr / CONFIABILIDAD ((MTBF / PRODUCTIVIDAD
Día Fecha operación / Tiempo total) Utilizadas / H-máq. Producida / Cant.
nº fallas) nº fallas) (MTBF + MTTR))*100%) (Eficiencia * Eficacia)
H-M *100%) Cant. Proyectada Cant. Producida Programadas)*100%) Proyectada)*100%)
To Tr nº fallas
prog. (Kg.) (Kg.)
167
Anexo 05: Definición Conceptual de las Variables y Dimensiones de la
Investigación del Formato de Validación
Es un conjunto de procedimientos técnicos y actuaciones que garantiza que los equipos, instalaciones
y la organización puedan desarrollar el trabajo previsto en un plan de producción en constante
evolución por la mejora continua. Además, menciona que el compromiso es de cero defectos, cero
accidentes y cero caídas de máquina para mejorar la eficacia de un proceso productivo, de este modo
favorecer a la reducción de costos y stocks; mejorando así la productividad (Rey, 2001, p. 59).
Dimensiones de la variable:
Dimensión 1: Confiabilidad
La probabilidad que el equipo pueda realizar su función sin avería en condiciones y tiempos
requeridas. Asimismo, está vinculada con el MTBF (González, 2005, p. 64).
Dimensión 2: Disponibilidad
Probabilidad de asegurar un servicio requerido (González, 2005, p. 67). Es la confianza de que un
equipo que recibió mantenimiento operé satisfactoriamente en un tiempo dado (Mesa et al, 2006, p.
157).
Medina y Mauricci (2014, p. 11) indica que es la combinación de la eficiencia y efectividad, ya que la
efectividad se relaciona con el desempeño y la eficiencia con la utilización de recursos. Además,
sostiene “el mejoramiento de la productividad no consiste únicamente en hacer las cosas mejor; es
más importante hacer mejor las cosas correctas”.
Dimensiones de la variable:
Dimensión 1: Eficiencia
“Relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o programados”
(Quesada y Villa, 2007, p.23).
Dimensión 2: Eficacia
Es la obtención de las metas propuestas, es decir el alcance de los objetivos. Es necesario enfocarse
los esfuerzos en las actividades que se necesitan llevar a cabo para cumplir con los objetivos trazados
(Benavides, 2012, p. 13).
168
Anexo 06: Matriz de Operacionalización de Variables de la Investigación del Formato de Validación
𝐻 − 𝑚𝑎𝑞. 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑥 100%
Eficiencia Eficiencia de la máquina 𝐻 − 𝑚𝑎𝑞. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 Razón
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 𝑥 100%
Eficacia Eficacia de la máquina 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 Razón
169
Anexo 07: Ficha 1 de Validación de la Matriz de Operacionalización de
Variables
170
171
Anexo 08: Ficha 2 de Validación de la Matriz de Operacionalización de
Variables
172
173
Anexo 09: Ficha 3 de Validación de la Matriz de Operacionalización de
Variables
174
175
Anexo 10: Registro de averías de las máquinas durante 30 días (Oct –
dic 2016)
TIEMPO DE
DESCRIPCIÓN
FECHA MÁQUINA ZONA AVERIADA REPARACIÓN
DE LA AVERÍA
(Hrs.)
24-Oct Continua Eje de torsión desgastado 2.0
24-Oct Continua Husos falla mecánica 1.5
24-Oct Madejera Eje motriz desgastado 2.0
24-Oct Pasaje 1 Caja de piñones desgastado 3.5
24-Oct Pasaje 2 Peines ruptura 2.7
24-Oct Retorcedora Anillo lubricación 1.0
24-Oct Reunidora Carretes ruptura 2.5
25-Oct Conera Faja transportadora falla mecánica 2.5
25-Oct Continua Eje pre estirado ruptura 3.5
25-Oct Continua Husos desgastado 1.0
25-Oct Madejera Juego de aspas inestable 1.7
26-Oct Continua Caja de husos eje roto 5.0
26-Oct Finizor Brazo pendular desgastado 2.5
27-Oct Finizor Piñon desgastado 2.2
27-Oct Pasaje 1 Rodillo desgastado 3.5
27-Oct Retorcedora Guía hilo desgastado 2.5
28-Oct Conera Eje empalme desgastado 4.5
28-Oct Continua Eje principal ruptura 2.5
obstruido de
28-Oct Pasaje 2 Fileta de alimentación 1.8
pelusa
obstruido de
31-Oct Conera Cilindro ranurado 2.5
pelusa
31-Oct Finizor Embudo ruptura 2.0
obstruido de
31-Oct Madejera Sistema guía hilos 3.5
pelusa
31-Oct Retorcedora Brazo endurecido 1.5
1-Nov Conera Panel de mando endurecido 1.0
1-Nov Conera Cilindro ranurado endurecido 1.0
1-Nov Continua Eje de torsión ruptura 1.5
1-Nov Continua Polea desgastada 1.0
1-Nov Pasaje 1 Peines ruptura 1.0
1-Nov Pasaje 1 Peines ruptura 1.0
1-Nov Pasaje 1 Peines ruptura 0.5
2-Nov Reunidora Cilindro guía endurecido 3.3
3-Nov Continua Husos desgastado 2.5
3-Nov Continua Cilindro endurecido 1.0
3-Nov Pasaje 1 Cabezal desgastado 0.5
3-Nov Pasaje 1 Peines ruptura 2.0
4-Nov Conera Tensor de hilo ruptura 5.3
4-Nov Continua Anillo endurecido 1.0
4-Nov Pasaje 2 Peines ruptura 1.5
7-Nov Conera Brazo de soporte ruptura 1.3
176
7-Nov Continua Guía hilo desgastado 2.8
7-Nov Continua Husos desgastado 2.0
7-Nov Pasaje 1 Rodillo desgastado 1.5
7-Nov Pasaje 2 Cabezal desgastado 1.3
7-Nov Pasaje 2 Rodillo pre estiro endurecido 1.0
7-Nov Retorcedora Husos ruptura 0.5
8-Nov Continua Rodillo de estirado endurecido 2.0
8-Nov Finizor Motor recalentado 2.7
8-Nov Pasaje 1 Calandria endurecida 0.5
8-Nov Pasaje 1 Cabezal ruptura 1.0
8-Nov Retorcedora Brazo endurecido 0.8
8-Nov Retorcedora Husos ruptura 1.5
8-Nov Retorcedora Bandas desgastada 0.5
9-Nov Conera Panel de mando endurecido 0.3
9-Nov Conera Panel de mando endurecido 0.3
9-Nov Continua Eje de torsión desgastado 1.0
9-Nov Continua Anillo endurecido 0.5
9-Nov Finizor Motor recalentado 2.8
10-Nov Conera Cilindro endurecido 1.5
obstruido de
10-Nov Finizor Cilindro 1.5
pelusa
10-Nov Retorcedora Cilindro guía endurecido 1.5
obstruido de
10-Nov Reunidora Fileta de alimentación 2.8
pelusa
11-Nov Continua Bandas desgastada 1.5
11-Nov Pasaje 1 Rodillo acanalado endurecido 2.0
11-Nov Pasaje 2 Peines ruptura 3.5
14-Nov Conera Motor recalentado 6.0
14-Nov Conera Paracaídas desgastada 1.3
14-Nov Retorcedora Guía hilo ruptura 2.5
15-Nov Continua Anillo endurecido 1.3
15-Nov Continua Balanza endurecida 2.0
15-Nov Madejera Motor recalentado 7.0
15-Nov Pasaje 1 Calandria endurecida 1.5
obstruido de
15-Nov Pasaje 2 Peines 1.3
pelusa
16-Nov Conera Sensor de tensión falla mecánica 2.3
16-Nov Reunidora Sensor Inactivo 1.0
16-Nov Reunidora Carretes ruptura 2.0
17-Nov Continua Rodillo de estirado endurecido 1.0
17-Nov Continua Anillo endurecido 1.0
17-Nov Continua Husos ruptura 1.5
17-Nov Finizor Husos ruptura 2.0
18-Nov Finizor Motor recalentado 5.5
obstruido de
18-Nov Reunidora Cilindro guía 1.5
pelusa
21-Nov Conera Motor recalentado 8.5
Cadena de transmisión
21-Nov Continua ruptura 3.5
de balanza
21-Nov Retorcedora Husos ruptura 1.0
obstruido de
21-Nov Reunidora Portacono 1.0
pelusa
22-Nov Continua Anillo endurecido 2.3
177
22-Nov Pasaje 1 Peines cubierto de pelusa 1.0
22-Nov Pasaje 1 Cabezal desgastado 2.5
22-Nov Reunidora Carretes ruptura 2.5
23-Nov Finizor Husos ruptura 1.0
23-Nov Finizor Brazo pendular ruptura 1.5
23-Nov Pasaje 2 Cabezal endurecido 1.0
23-Nov Pasaje 2 Motor recalentado 2.5
24-Nov Conera Brazo de soporte ruptura 2.0
24-Nov Madejera Juego de aspas descalibradas 3.5
24-Nov Retorcedora Eje de torsión ruptura 1.5
25-Nov Conera Panel de mando endurecido 1.5
25-Nov Pasaje 1 Peines ruptura 1.5
25-Nov Reunidora Motor recalentado 2.8
28-Nov Madejera Bobinas desgastadas 2.5
28-Nov Pasaje 1 Motor recalentado 2.0
28-Nov Pasaje 1 Polea endurecido 0.5
29-Nov Finizor Piñon ruptura 2.5
29-Nov Reunidora Cilindro guía endurecido 2.5
30-Nov Conera Cilindro ranurado endurecido 1.7
30-Nov Continua Husos ruptura 2.3
obstruido de
30-Nov Pasaje 2 Peines 3.5
pelusa
30-Nov Reunidora Carretes ruptura 1.0
30-Nov Reunidora Portacono endurecido 0.7
1-Dic Continua Piñon ruptura 3.5
1-Dic Pasaje 1 Motor recalentado 2.0
1-Dic Retorcedora Tablero central falla eléctrica 2.5
2-Dic Conera Faja transportadora ruptura 2.8
2-Dic Continua Balanza ruptura 4.0
2-Dic Continua Guía hilo desgastado 1.5
2-Dic Finizor Motor recalentado 2.9
178
Anexo 11: Comunicado de la implementación de TPM
COMUNICADO
Estimados colaboradores:
Saludos cordiales,
179
Anexo 12: Acta de conformidad N° 1
180
Anexo 13: Requerimiento de capacitación
181
Anexo 14: Registro de asistencia a la capacitación del 03 de enero
182
Anexo 15: Registro de asistencia a la capacitación del 05 de enero
183
Anexo 16: Registro de asistencia a la capacitación del 06 de enero
184
Anexo 17: Registro de asistencia a la capacitación del 07 de enero
185
Anexo 18: Afiches de promoción del TPM
186
Anexo 19: Acta de formación de comités
187
Anexo 20: Acta de conformidad N° 2
188
Anexo 21: Acta de conformidad N° 3
189
Anexo 22: Acta de conformidad N° 4
190
Anexo 23: Acta de conformidad N° 5
191
Anexo 24: Acta de conformidad N° 6
192
Anexo 25: Evaluación escrita del TPM
Calificación:
EVALUACIÓN DE TPM
Nombres:
Fecha:
193
Anexo 26: Registro de asistencia a la charla de sensibilización
194
Anexo 27: Requerimiento de curso de especialización de máquinas de hilandería
195
Anexo 28: Fallas más frecuentes de las máquinas
196
Anexo 29: Registro de fallas
197
Anexo 30: Formato de Evaluación de Habilidades
1. Información general
Aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) para mejorar la productividad en la línea de
Nombre de Proyecto: fabricación de hilos acrílicos de la empresa Hilados Cheviot E.I.R.L., SJL, 2016.
Fecha: 25/02/2017
Nombre de la persona:
2. Razón
Evaluar las habilidades del colaborador y en base a ello designar actividades
3. Calificación
5. Conformidad
Supervisado por:
Aprobado por:
Firma:
198
Anexo 31: Formato de Evaluación para Transferencia de Actividades
A V. S A N T A R OS A M Z. F L OT E. 8 U R B .
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172
S ED A P A L, S A N J U A N D E LU R I G A N C H O
TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES
1. Información general
Aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) para mejorar la productividad en la línea de
Nombre de Proyecto fabricación de hilos acrílicos de la empresa Hilados Cheviot E.I.R.L., SJL, 2016.
Fecha: 25/02/2017
Nombre de la persona:
2. Razón
Capacidad de encargarse del mantenimiento de su propia máquina
3. Calificación
Operario Supervisor Gerencia
Descripción de actividades Quiere hacer el Quiere que lo Puede hacer el
trabajo realice trabajo
4. Observaciones
5. Conformidad
Supervisado por:
Aprobado por:
Firma:
199
Anexo 32: Formato de Solicitud de Mantenimiento
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
TIPO DE MANTENIMIENTO
Responsable:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Responsable:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Posibles causas:
Requerimiento de material:
Item Descripción Cantidad Proveedor
200
Anexo 33: Mantenimiento Preventivo de la máquina Pasaje 1
ÁREA: HILANDERÍA
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Ajustar los pernos del eje pre - estiraje Diario 10 min.
Lubricación del eje pre - estiraje Interdiario 10 min.
Lubricación del eje de estiraje Interdiario 10 min.
Limpiar los peines Semanal 30 min.
Limpiar el motor principal Quincenal 20 min.
Engrasar los piñones Cada 2 meses 30 min.
Engrasar el rodillo Cada 2 meses 50 min.
Engrasar la cadena Cada 2 meses 50 min.
Revisar el rodillo Semestral 1 hra.
Cambiar el aceite a los piñones de la caja
Semestral 30 min.
de velocidad
Cambiar los peines del cabezal Semestral 40 min.
Cambiar el retén de la caja de estiraje Cada 10 meses 45 min.
Revisar el eje del estiraje Anual 10 min.
Revisar el eje del pre - estiraje Anual 10 min.
201
Anexo 34: Mantenimiento Preventivo de la máquina Pasaje 2
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Ajustar los pernos del eje pre - estiraje Diario 10 min.
Lubricación del eje pre - estiraje Interdiario 10 min.
Lubricación del eje de estiraje Interdiario 10 min.
Revisar las fajas Cada 5 días 15 min.
Limpiar los peines Semanal 30 min.
Limpiar el motor principal Quincenal 20 min.
Limpiar el tablero de control Cada 20 días 10 min.
Engrasar los piñones Cada 2 meses 30 min.
Engrasar el rodillo Cada 2 meses 50 min.
Engrasar la cadena Cada 2 meses 50 min.
Cambiar el aceite de la caj de
Semestral 30 min.
transmisión
202
Anexo 35: Mantenimiento Preventivo de la máquina Finizor
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Ajustar los brazos pendulares Diario 10 min.
Ajustar los pernos Diario 10 min.
Revisar los piñones Cada 5 días 5 min.
Engrasar el rodamiento del eje de pre -
Semanal 15 min.
estiraje
203
Anexo 36: Mantenimiento Preventivo de la máquina Continua de Hilar
ÁREA: HILANDERÍA
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 30 min.
Revisar los pernos Diario 10 min.
Revisar los ejes Cada 3 días 35 min.
Limpiar los piñones Semanal 10 min.
Revisar los rodillos Semanal 10 min.
Calibrar el antibalón Semanal 10 min.
Cambiar los cursores Quincenal 40 min.
Limpiar y lubricar el motor principal Quincenal 10 min.
Lubricar la cadena de la balanza Mensual 15 min.
Revisar el tablero Mensual 15 min.
Centrar las correas del antibalón Mensual 10 min.
Cambiar el aceite de la faja de
Cada 2 meses 10 min.
transmisión
Revisar el ventilador Semestral 50 min.
Revisar los tubos de aspiración Anual 45 min.
Revisar las bandas Anual 3 hrs.
Limpieza del tablero Anual 10 min.
Cambiar el rodamiento del eje de los
Anual 3 hrs.
piñones
Cambiar el rodamiento del eje de la polea Anual 4 hrs.
204
Anexo 37: Mantenimiento Preventivo de la máquina Conera
ÁREA: HILANDERÍA
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Ajustar los brazos de soporte Diario 10 min.
Ajustar los pernos Diario 10 min.
Revisar los ejes Cada 3 días 35 min.
Engrasar el rodamiento del eje de
Semanal 15 min.
empalme
Revisar el sensor Cada 20 días 40 min.
Lubricar Mensual 20 min.
Limpiar y lubricar el motor principal Mensual 15 min.
Cambiar el aceite de la faja de
Cada 2 meses 10 min.
transmisión
Revisar el ventilador Semestral 50 min.
Cambiar el rodamiento del motor Anual 4 hrs.
Limpieza del tablero de mando Anual 10 min.
Cambiar el rodamiento del motor de
Anual 1.5 hrs.
aspiración
205
Anexo 38: Mantenimiento Preventivo de la máquina Reunidora
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Revisar las bobinas Diario 5 min.
Regulación Semanal 15 min.
Limpiar y lubricar el motor principal Quincenal 10 min.
Revisar el tablero Mensual 10 min.
Revisar el tablero Mensual 5 min.
Revisar el porta conos Mensual 5 min.
Revisar los brazos Mensual 40 min.
Cambiar el rodamiento del brazo Cada 3 meses 50 min.
Revisar el ventilador Semestral 50 min.
Limpieza del tablero Anual 10 min.
Revisar la faja del motor principal Anual 4 hrs.
206
Anexo 39: Mantenimiento Preventivo de la máquina Retorcedora
ÁREA: HILANDERÍA
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Revisar y ajustar los pernos Diario 10 min.
Lubricar Quincenal 10 min.
Regular el soporte de las bobinas Quincenal 5 min.
Revisar la manguera Cada 3 meses 10 min.
Revisar los brazos Cada 3 meses 10 min.
Engrasar el rodamiento de las fajas Cada 3 meses 40 min.
Revisar las fajas Cada 4 meses 10 min.
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 15 min.
Revisar las bobinas Diario 5 min.
Revisar los pernos Diario 5 min.
Lubricar Interdiario 10 min.
Revisar la manija Mensual 10 min.
Revisar la palanca de soporte del sistema
Cada 2 meses 50 min.
de aspas
Revisar los guiadores Cada 10 meses 20 min.
Aplicar aceite al motor principal Anual 10 min.
207
Anexo 41: Formato de Control de Mantenimiento Preventivo
MÁQUINA: MARCA:
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN FECHA PRÓXIMO
FECHA HORA (Ejemplo: Endurecimiento del anillo del RESPONSABLE
(Ejemplo: Lubricación del anillo) MANTENIMIENTO
eje central)
208
Anexo 42: Cotización de Repuestos a solicitar
PRECIO
TOTAL
REPUESTOS CANTIDAD UNIT.
(S/.)
(S/.)
PASAJE 1 S/.2,129.00
Aceite Roil 1 S/.75.00 S/.75.00
Grasa Roil 1 S/.85.00 S/.85.00
Rodamiento de calandria 1 S/.90.00 S/.90.00
Retén 1 S/.55.00 S/.55.00
Peines 6 S/.45.00 S/.270.00
Piñones 3 S/.53.00 S/.159.00
Faja 1 S/.220.00 S/.220.00
Polea 3 S/.120.00 S/.360.00
Cadena 2 S/.190.00 S/.380.00
Rodillo acanalado 3 S/.145.00 S/.435.00
PASAJE 2 S/.1,037.00
Aceite Roil 1 S/.75.00 S/.75.00
Grasa Roil 1 S/.92.00 S/.92.00
Peines 6 S/.55.00 S/.330.00
Rodillo pre- estiro 3 S/.180.00 S/.540.00
FINIZOR S/.2,153.00
Brazos pendulares 1 S/.475.00 S/.475.00
Grasa Roil 1 S/.250.00 S/.250.00
Cilindros 3 S/.195.00 S/.585.00
Embudo 3 S/.75.00 S/.225.00
Husos 6 S/.30.00 S/.180.00
Piñones 6 S/.73.00 S/.438.00
CONTINUA DE HILAR S/.4,671.00
Aceite 1 S/.72.00 S/.72.00
Grasa Roil 1 S/.250.00 S/.250.00
Anillos 6 S/.71.50 S/.429.00
Balanza 1 S/.530.00 S/.530.00
Bandas 2 S/.250.00 S/.500.00
Cadena 1 S/.300.00 S/.300.00
Cilindros 4 S/.210.00 S/.840.00
Eje pre - estirado 1 S/.75.00 S/.75.00
Eje torsión 1 S/.85.00 S/.85.00
Guía hilos 3 S/.110.00 S/.330.00
Husos 6 S/.35.00 S/.210.00
Piñones 6 S/.85.00 S/.510.00
Poleas 3 S/.180.00 S/.540.00
CONERA S/.999.00
Aceite Roil 1 S/.75.00 S/.75.00
Grasa Roil 1 S/.150.00 S/.150.00
Brazo de soporte 1 S/.250.00 S/.250.00
Cilindro ranurado 1 S/.220.00 S/.220.00
Eje de empalme 1 S/.85.00 S/.85.00
Tensor de hilo 3 S/.73.00 S/.219.00
REUNIDORA S/.1,210.00
Aceite Roil 1 S/.85.00 S/.85.00
Grasa Roil 1 S/.150.00 S/.150.00
Carretes 12 S/.20.00 S/.240.00
Cilindro guía 3 S/.210.00 S/.630.00
Porta conos 3 S/.35.00 S/.105.00
RETORCEDORA S/.1,669.00
Aceite Roil 1 S/.78.00 S/.78.00
Grasa Roil 1 S/.170.00 S/.170.00
Anillos 3 S/.65.00 S/.195.00
Brazos 1 S/.420.00 S/.420.00
Eje de torsión 1 S/.65.00 S/.65.00
Guía hilos 3 S/.95.00 S/.285.00
Husos 12 S/.38.00 S/.456.00
MADEJERA S/.945.00
Bobinas 6 S/.75.00 S/.450.00
Grasa Roil 1 S/.165.00 S/.165.00
Eje motriz 1 S/.90.00 S/.90.00
Guía hilos 3 S/.80.00 S/.240.00
Total Repuestos S/.14,813.00
209
Anexo 43: Formato de Solicitud de Repuestos
SOLICITUD DE REPUESTOS
Repuesto / Pieza /
Cantidad Código Marca Observación
Lubricante/ Otros
219
Anexo 44: Formato de Control de Mantenimiento Correctivo
ÁREA: HILANDERÍA
MÁQUINA: MARCA:
211
Anexo 45: Manual del Mantenimiento Productivo Total
PARTICIPACIÓN
Elaborado por
PRODUCTIVO Apoyo
Supervisión
212
MIEMBROS DE LA EMPRESA HILADOS CHEVIOT E.I.R.L. INDICE
213
INTRODUCCIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUAL
1 2
214
1. NORMATIVA - En caso que la avería sea de gran magnitud, el supervisor se
contactará con el mecánico para el mantenimiento correctivo.
Articulo 5
Articulo 1 En caso se solicite recursos, se realizará lo siguiente:
Se llevará a cabo el mantenimiento productivo total en el área de
hilandería de la empresa Hilados Cheviot E.I.R.L. de acuerdo al - El supervisor entregará una copia de la orden de presupuesto o
plan establecido por la alta dirección. mantenimiento a la facilitadora (asistente) del programa TPM.
3 4
215
Mantenimineto Preventivo
2. PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO
- Los líderes del programa de implantación revisarán el plan de
mantenimiento preventivo.
2.1 Objetivo
- En caso se necesite, se realizarán cambios en el plan de
Promover la filosofía TPM en toda la organización mediante la mantenimiento.
capacitación continua al personal, de este modo formar
- Difusión del plan de mantenimiento a todo el personal.
colaboradores capaces de solucionar los problemas básicos de
sus máquinas y cumplir con las acti vidades de mantenimiento - Seguimiento al cumplimiento del plan por parte del
logrando así incrementar el rendimiento de las máquinas. supervisor.
2.2 Alcance - Finalizado el mantenimiento, el supervisor inspeccionará
brevemente la máquina para su operación.
El área de hilandería de la empresa Hilados Cheviot E.I.R.L.
Mantenimiento Correctivo
2.3 Política de ejecución
- El operario reportará la falla de la máquina al supervisor.
- Todo el personal del área de hilandería y gerencia serán los
responsables del mantenimiento producti vo total, con el objetivo - El supervisor realizará una inspección de dicha falla.
de mantener en óptimas condiciones el estado de las máquinas.
- En caso sea una falla de gran magnitud, solicitará el servicio
Mantenimiento Autónomo del mecánico.
- El operario se encargará del mantenimiento autónomo de su - Luego de la inspección por parte del personal idóneo, se
máquina. solicitará los repuestos necesarios al supervisor, donde este
- Realizará una limpieza interna y externa, inspección, ajustes y presentará la orden a la encargada del programa TPM.
lubricación. - Si el repuesto se encuentra en stock, se dará el
- Se llenará el formato de Registro de Averías en caso se mantenimiento.
presente. - De no contar con el repuesto, se presentará la orden a la alta
- Finalizado el mantenimiento, el supervisor inspeccionará
dirección para la adquisición.
brevemente la máquina para su operación. - Finalizado el mantenimiento correctivo, se inspeccionará la
5 máquina para su ejecución. 6
216
2.4 Diagrama de los procedimientos
Diagrama de Flujo del Mantenimiento Autónomo
7
217
Diagrama de Flujo del Mantenimiento
Preventivo
Supervisor
No Presentar el formato
¿Repuestos en de solicitud de
stock? repuestos a gerencia
para la compra
Si
Registrar el mantenimiento
Fin
218
Operario Supervisor
Analizar la prioridad de
la máquina
Inspeccionar alequipo
Si
No Presentar el formato de
¿Repuestos en
solicitud de repuestos a
stock?
gerencia para la compra
Si
Realizar el mantenimiento
correctivo
No
¿Función
óptima?
Si
Registrar el mantenimiento
Fin
219
2.5 Descripción del proceso de mantenimiento Se revisa la falla, en caso
sea crítica se solicita el
Análisis de la falla Supervisor
mantenimiento correctivo
Etapas Actividades Responable
Los operarios recibirán El operario informa al
Capacitación especializada( Solicitar mantenimiento
capacitación tanto supervisor, quien solicitará Supervisor
teórica y práctica) sobre el correctivo
teórica como práctica ( Comité de TPM el mantenimiento
mantenimiento de las El supervisor genera la
entrenamiento) acerca
máquinas Generan la orden orden detallando los Supervisor
del mantenimiento materiales y el personal
Difusión acerca del Difusión de los formatos El supervisor solicita los
procedimientos de las de limpieza, inspección, Comité de TPM Solicitar repuestos Supervisor
repuestos faltantes
actividades autónomas ajustes y lubricación El supervisor verifica el
Realizar y verificar el
Los operarios serán trabajo realizado por el Supervisor
mantenimiento correctivo
Ejecución de actividades responsables de las mecánico
El operario
autónomas actividades básicas El supervisor registra el
diarias de sus Registro trabajo realizado y las Supervisor
El supervisor verificará observaciones
Supervisión del cumplimiento que ls actividdes dirias
Supervisor
de actividades se hayan realizado
según plan
El supervisor y la alta
Programar el mantenimiento dirección coordinarán Supervisor y 2.6 Anexos
preventivo anual las fechas y tiempo de gerencia general
mantenimiento.
Se dará a conocer a todo
Difusión del programa el personal. con el fin de Comité de TPM
sensibilizarlos
10
220
Anexo 01 Anexo 02
DURACIÓN 03 HORAS
INSPECCIONES NO OPERACIONALES
7. Limpiar los circuitos del sistema eléctrico y el panel de control, se debe utilizar
solventes.
8. Limpiar los cilindros, la balanza, los carritos de los mazos con trapos secos y
aspiradora industrial.
9. Finalizado la limpieza, informar al supervisor para la verificación y posterior
confirmación.
10. Verificar que el área esté despejada, caso haya algun objeto deberá ser
retirado.
Aprobado por: Liz Najarro Bonilla
Observación:
Todos los operarios deberán realizar este procedimiento
Aviso:
Este procedimiento se realiza a diario y será supervisado
221
Anexo 03 Anexo 04
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
A V. S A N TA R OS A M Z. F LOTE. 8 U R B .
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172
S ED A P A L, S A N J U A N D E LU R I GA N C H O A V. S A N TA R OS A M Z. F LOTE. 8 U R B .
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172
S ED A P A L, S A N J U A N D E LU R I GA N C H O
PROCEDIMIENTO DE LUBRICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEAJUSTES
5. Lubricar todas las piezas que giran o se deslizan 4. Reemplazar las arandelas y tuercas inapropiadas
6. Limpiar y reparar todo el equipo de lubricación manual 5. Utilizar mecanismos de bloqueo en tuercas importantes que se afloan
constantemente
7. Lubricar el sistema eléctrico. 6. Finalizado el ajuste, informar al supervisor para la verificación y posterior
8. Finalizado la lubricación, informar al supervisor para la verificación y posterior confirmación.
confirmación. 7. La herramientas utilizadas en el proceso de ajustes deberán ser guardadas en
9. Cerrar bien los envases de lubricantes, guardar correctamente para su posterior sus separadores.
uso. Aprobado por: Liz Najarro Bonilla
Aprobado por: Liz Najarro Bonilla
Observación:
Observación:
Todos los operarios deberán realizar este procedimiento
Todos los operarios deberán realizar este procedimiento
Aviso: Aviso:
Este procedimiento se realiza será supervisado Este procedimiento se realiza será supervisado
Procedimiento de lubricación 14
222
Anexo 05
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
A V. S A N TA R OS A M Z. F LO TE. 8 U R B .
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 S ED A P A L, S A N J U A N D E LU R I GA N C H O
SOLICITANTE:
ÁREA: FECHA: HORA:
TIPO DE MANTENIMIENTO
Responsable:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Responsable:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Posibles causas:
Requerimiento de material:
Item Descripción Cantidad Proveedor
Registro de fallas
Gerente general
223
Anexo 07 Anexo 08
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
A V . S A N T A R O SA M Z . F L O T E . 8 U R B . RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 SE D A P A L , S A N J U A N D E L U R I G A N C H O AV. SAN TA R OSA MZ. F LOTE. 8U RB .
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 S E D A P A L , S A N J U A N D E L U R I G A N C HO
ÁREA: HILANDERÍA
Cambiar el rodamiento del eje del piñón Anual 3.5 hrs. Revisar el eje del estiraje Anual 10 min.
Revisar el eje del pre - estiraje Anual 10 min.
Cambiar el rodamiento de la calandria Anual 5 hrs. Cambiar el rodamiento de la calandria Anual 5 hrs.
Cambiar el rodamiento de la caja de Cambiar el rodamiento del rodillo de
Anual 4 hrs. Anual 4 hrs.
avance de mecha goma
Cambiar el rodamiento del eje de estiraje Anual 3.5 hrs. Cambiar el rodamiento del eje de estiraje Anual 1 hr.
Cambiar la faja del motor principal Anual 40 min. Cambiar la faja del motor principal Anual 40 min.
Cambiar la cadena de los peines Cada 2 años 5 hrs. Cambiar la cadena de los peines Cada 2 años 5 hrs.
Cambiar la cadena de arrastre de mecha Cada 2 años 1.5 hrs.
224
Anexo 10
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
A V . SA N T A R O SA M Z . F L O T E . 8 U R B .
A V . SA N T A R O SA M Z. F LO T E . 8 U R B . HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 2 0 5 5 6 13 117 2 SE D A P A L , SA N J U A N D E L U R I G A N C H O
SE D A P A L , SA N J U A N D E L U R I G A N C H O
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Engrasar el rodamiento del eje de pre - Limpiar y lubricar el motor principal Quincenal 10 min.
Semanal 15 min. Lubricar la cadena de la balanza Mensual 15 min.
estiraje
Revisar el tablero Mensual 15 min.
Engrasar el rodamiento del eje de estiraje Semanal 15 min. Centrar las correas del antibalón Mensual 10 min.
Cambiar el aceite de la faja de
Revisar el sensor Cada 20 días 40 min. Cada 2 meses 10 min.
transmisión
Lubricar Mensual 20 min. Revisar el ventilador Semestral 50 min.
Revisar la faja del motor Anual 15 min. Revisar los tubos de aspiración Anual 45 min.
Revisar las bandas Anual 3 hrs.
Revisar el rodillo del eje de pre - estiraje Anual 3 hrs. Limpieza del tablero Anual 10 min.
Cambiar el rodamiento del eje de los
Anual 3 hrs.
Revisar el rodillo del eje de estiraje Anual 3 hrs. piñones
225
Anexo 11 Anexo 12
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
AV. SANTA ROSA MZ. F LOTE. 8 URB .
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 2 0 5 5 6 13 117 2 SE D A P A L , SA N J U A N D E L U R I G A N C H O RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
AV. SANTA ROSA MZ. F LOTE. 8 URB .
HILADOS CHEVIOT E.I.R.L 20556131172 S E D A P A L , S A N J U A N D E L U R I G A N C HO
ÁREA: HILANDERÍA
ÁREA: HILANDERÍA
Schlafhorst sistem a tipo
MÁQUINA: CONERA MARCA:
238V
MÁQUINA: REUNIDORA MARCA: Savio modelo TDS15N
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA TIEMPO DE DURACIÓN
DE LA ACTIVIDAD ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Ajustar los brazos de soporte Diario 10 min.
Revisar las bobinas Diario 5 min.
Ajustar los pernos Diario 10 min.
Regulación Semanal 15 min.
Revisar los ejes Cada 3 días 35 min.
Limpiar y lubricar el motor principal Quincenal 10 min.
Engrasar el rodamiento del eje de
Semanal 15 min. Revisar el tablero Mensual 10 min.
empalme
Revisar el tablero Mensual 5 min.
Revisar el sensor Cada 20 días 40 min.
Revisar el porta conos Mensual 5 min.
Lubricar Mensual 20 min.
Revisar los brazos Mensual 40 min.
Limpiar y lubricar el motor principal Mensual 15 min.
Cambiar el rodamiento del brazo Cada 3 meses 50 min.
Cambiar el aceite de la faja de
Cada 2 meses 10 min. Revisar el ventilador Semestral 50 min.
transmisión
Limpieza del tablero Anual 10 min.
Revisar el ventilador Semestral 50 min.
Revisar la faja del motor principal Anual 4 hrs.
Cambiar el rodamiento del motor Anual 4 hrs.
Limpieza del tablero de mando Anual 10 min.
Cambiar el rodamiento del motor de
Anual 1.5 hrs.
aspiración
226
Anexo 14
ÁREA: HILANDERÍA
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO DE DURACIÓN
ACCIÓN FRECUENCIA Limpieza general de la máquina Diario 15 min.
DE LA ACTIVIDAD
Revisar las bobinas Diario 5 min.
Limpieza general de la máquina Diario 20 min.
Revisar los pernos Diario 5 min.
Revisar y ajustar los pernos Diario 10 min. Lubricar Interdiario 10 min.
Lubricar Quincenal 10 min. Revisar la manija Mensual 10 min.
Regular el soporte de las bobinas Quincenal 5 min. Revisar la palanca de soporte del sistema
Cada 2 meses 50 min.
de aspas
Revisar la manguera Cada 3 meses 10 min.
Revisar los guiadores Cada 10 meses 20 min.
Revisar los brazos Cada 3 meses 10 min.
Aplicar aceite al motor principal Anual 10 min.
Engrasar el rodamiento de las fajas Cada 3 meses 40 min.
Cambiar el rodamiento del motor principal Anual 1.5 hrs.
Revisar las fajas Cada 4 meses 10 min.
24 25
227
Anexo 16
SOLICITANTE: FECHA:
MÁQUINA: MARCA:
HORA:
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN FECHA PRÓXIMO
FECHA HORA (Ejemplo: Endurecimiento del anillo del RESPONSABLE
(Ejemplo: Lubricación del anillo) MANTENIMIENTO
eje central)
Repuesto / Pieza /
Cantidad Código Marca Observación
Lubricante/ Otros
228
Anexo 17
ÁREA: HILANDERÍA
MÁQUINA: MARCA:
230