MGR-4Informe Final 05-05-02
MGR-4Informe Final 05-05-02
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PAGINA
INTRODUCCION 3
CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES .6
1.- DATOS GENERALES 24
1.1.- DATOS DE UBICACION
1.2.- DATOS CRONOLOGICOS
2.- GEOLOGIA 25
2.1.- OBJETIVO
2.2.- SECUENCIA ESTRATIGRAFICA
2.3.- REGISTROS
2.4.- CORONAS
2.5.- PRUEBAS DST
3.- PERFORACION 30
3.1.- EQUIPO
3.2.- DIAMETROS DE PERFORACION
3.3.- CABEZALES DE PERFORACION
3.4.- SIDE TRACK
3.5.- RESUMEN DE OPERACIONES
3.6.- ARREGLOS DE FONDO
3.7.- RENDIMIENTO DE TREPANOS
3.8.- HIDRAULICA
3.9.- CAÑERIAS
3.10.- ACCESORIOS
3.11.- CEMENTACIONES
3.12.- CONTROL DIRECCIONAL
3.12.1.- REGISTRO SURVEY
3.12.2.- GRAFICA DIRECCIONAL
3.12.3.- PARÁMETROS DE PERFORACION
3.13.- APRISIONAMIENTO - PESCAS
3.13.1.- RESUMEN DE OPERACIONES
3.13.2.- ARREGLO DE HERRAMIENTS DE PESCA
3.13.3.- HERRAMIENTAS RECUPERADAS
3.13.2.- HERRAMIENTAS NO RECUPERADAS
3.13.3.- TAPONES DE DESVIO (CEMENTO – OTROS)
3.14.- FLUIDO DE PERFORACION
3.14.1.- PROPIEDADES DEL LODO
3.14.2.- PERDIDAS DE LODO
3.14.3.- GASIFICACIONES
3.15.- ESTADO ACTUAL DEL POZO
3.15.1.- ESTADO ACTUAL SUB SUPERFICIAL
3.15.2.- ESTADO ACTUAL SUPERFICIAL
4.- COMPLETACION 84
4.1.- INFORMACIÓN GENERAL
4.2.- RESUMEN DE OPERACIONES
4.3.- ARREGLOS DE LIMPIEZA
4.4.- ARREGLO FINAL
4.5.- ARBOLITO DE PRODUCCIÓN
4.6.- PRUEBAS DE PRODUCCIÓN
4.7.- ESTADO FINAL DEL POZO
PERFORACIÓN
Agujero 36” (Tramo 00 @ 60 m)
En fecha 14/10/2003 inicio la perforación del pozo MGR-4. Este tramo, se perforo con trepano
36” y BHA convencional hasta la profundidad de 60m; 10 metros antes de la profundidad
programada (70m), debido a la continua presencia de la formación Escarpment. Tomo inclinación
con totco en 57m (0.25°).
Con trepano de 26”, continuo perforando hasta la profundidad de 64m (4 m) de agujero guia
(rate hole). Bajo cañeria de 30”, X-65, XLC-S, 142 lbs/pie. Cemento con DP 5” (43.5m) hasta
superficie. Zpto en 58.5m. Cortó cañeria 30”, armo cabezal con Divertir 29 ½”. Para la perforación
de este tramo, se utilizo lodo base agua Drilplex, con una densidad de 8.7ppg.
Agujero 26” (Tramo 60m @ 1107m)
En fecha 20/10/2003. Bajo Trepano de 26” + BHA con Verti Trak, hasta 38m. Limpio cemento
y Zapato hasta 64m. circuló, cambio nuevo lodo.
Perforo con Verti Trak hasta la profundidad de 1107m, alcanzando esta profundidad en fecha
18/11/2003. Se perforaron 107m mas de la profundidad programada (1000m). Atravesando las
Formaciones Escarpment I, Taiguati I y Tarija.
Para la perforación de este tramo se emplearon 9 trepanos triconicos, (IADC 115, 415, 435);
utilizando un lodo base agua Drilplex, cuya densidad inicial de 9.0ppg y final 9.1ppg.
Se corrio un registro de calibración EMS-GR, desde 1107m a superficie. Se acondiciono el
pozo con un BHA convencional, con rotacion desde 70m hasta TD (1107m).
Bajo cañeria 20”, 133 lbs/pie, K-55, BTC. Zapato en 1104m, Collar Flotador en 1093.5m. Con
stinger realizo la cementacion hasta superficie (1104 – 12m). Bombeo lechada de llenado dens
9.8ppg preparada con 690 sacos de cemento clase “A” con (15%) silica y (70%) spherilita + lechada
principal dens 15.8ppg, preparada con 890sacos cemento clase “A”, observando retorno de
cemento en superficie. Bajo tubería macaróni entre las cañerias de 30”- 20”, hasta 38m, se procedio
a efectuar Top Job, bombeando lechada preparada con 200sacos cemento clase “A” al 2% de
cloruro de calcio.
Se aparto el Divertir de 29½”, se cortaron las cañeria de 30” y 20”, instalaldo en esta última la
seccion “A”, con brida superior 21¼”-5M. Armo cabezal con BOP’s de 18 ¾”-5M.
Después de perforar con Verti trak (deslizamiento). Tener cuidado con las manifestaciones de
alto torque, en el acondicionamiento del agujero con un arreglo convencional, por el cambio de
parámetros (rotacion).
Realizar continuamente pruebas de torque, para verificar el funcionamiento del verti trak
(apoyo de patines)
Mejorar las condicjiones del lodo (drilplex) antes de la cementacion, para evitar la canalización
de la lechada.
Para la cementacion de la cañera, una vez que se tenga retorno de buen cemento en
superficie (lechada de cabeza); Proceder de inmediato con el bombeo de la lechada principal
(lechada cola). Evitando la contaminación en superficie con cemento (lodo y medio ambiente).
Es necesario realizar la cementacion desde la superficie (top job), para garantizar una mejor
fijeza de la cañeria cerca de la superficie antes de instalar el sistema de seguridad, mas si es
de un diámetro grande.
Agujero 17 ½”
¾ Se bajo un trepano de 17½” con el sistema Verti trak; limpio accesorios y cemento hasta
1107m. Perforo 3m de formacion nueva, acondiciono el lodo en 9.0ppg. realizo LOT con
870psi de presion, obteniendo una densidad equivalente de 13.5ppg para el zapato en 1107m.
¾ Se perforo deslizando con el sistema de Verti trak hasta la profundidad de 3294m, con la
finalidad de controlar la inclinación del pozo. Teniendo la maxima inclinación de 4.26º en
2708m (MWD) y 4.65º en 2162m (registro electrico).
¾ Se emplearon 86 dias para la perforación de este tramo. 12 dias para correr registros, bajar y
cementar la cañeria de 13 5/8”.
¾ Para la perforación de este tramo de 1107 a 3294m (2187m); se emplearon 20 trepanos
triconicos con IADC 415(1), 435(16) y 515(3). Teniendo un rendimiento promedio general de
1.72m/hora. El trepano de mejor performance fue un tricono IADC (435), logrando perforar
317m en 90horas, una ROP 3.52m/hr.
¾ Fue necesario el uso de un amortiguador de vibraciones en el BHA, con la finalidad de
minimizar las fuertes vibraciones producidas durante la perforación, evitando la rotura de los
cortadores del trepano (insertos); producto del diámetro y los elevados pesos aplicados sobre
el trepano.
¾ Trabajó en casi todo el tramo con Roller Reamer 17½” de tres puntos con resultado
satisfactorio y en algunas carreras se trabajo con un Turbo Back (Rotating Nearbit).
¾ Pese a realizar la inspeccion “DS-1 Cat.3-5” de todos los componentes del BHA a las 250
horas de trabajo, se tuvieron de todas maneras varias roscas y espejos dañadas y
¾ Al iniciar la perforación de este tramo, la densidad fue de 9.15ppg y al final alcanzo una
densidad de 9.90ppg. con este tipo de lodo “Drilplex”, se obtuvieron buenas limpiezas durante
la perforacion. Se bombearon baches con lubricante para mejorar en parte la penetración y
baches con anticorrosivo para evitar la corrosion del material tubular.
¾ Se corrieron 5 carreras de registros, realizando una carrera intermedia de acondicionamiento.
Con Motor de fondo, antes de correr los dos últimos registros MDT y CHECK SHOT.
Las maniobras a superficie, se deben hacer con velocidad controlada, a fin evitar el suaveo.
Por seguridad, las conecciones del Drill pipe durante la perforacion, se deben realizar una pza
arriba del fondo.
Los accesorios de cementacion, deben ser compatibles entre si, usar solo convencionales o
solo insertables y no hacer la combinación entre ambos.
Para futuras cementaciones, se debe considerar la densidad de lechada respecto a la
densidad del lodo.
Aparte de la alta reologia del lodo, que permitio en parte la canalización de la lechada, se debe
considerar tambien el diámetro anular entre el agujero y la cañeria (16” a 9 5/8”).
Tener en back up un colgador de cañeria del mismo tipo y capacidad, con la finalidad de ser
utilizado si uno de estos se llega a dañar.
Por seguridad, las conecciones del Drill pipe, se deben realizar una pza arriba del fondo.
Agujero 8½”
¾ Con un BHA convencional y trepano 8½”. Se reperforó el landing collar (3925m), encontrando
cemento de regular consistencia en el shoe track tramo 3970-3978m (zapato en 3978m).
¾ Se corrio registro CBL-VDL-USIT-GR, tramo 3970-3815m, normal y luego presurizado con
500psi, intervalo 3970-2300m. Mostrando la canalización del cemento hasta la superficie.
¾ Durante la instalacion de la seccion “C”, se tuvo devoluciones de lodo y posteriormente
cemento contaminado por la válvula de la seccion “B”. Se hizo el control del anular 13 5/8”-
10.3/4” durante la perforación; llegando a una presion maxima de 2000psi, logrando desfogar
en dos oprtunidades. A partir de fecha 13/05/2004 (4210m), la presion fue decreciendo hasta
0psi.
¾ Debido al cemento contaminado en shoe track-zapàto. Para la prueba de la cañeria (9.5/8 –
10¾”) se bajo Packer M-3 anclando en 3918m (gomas). La misma se realizo con 6000psi,
verificando hermeticidad de la misma.
Antes de continuar con las operaciones de perforación con este diámetro. Se debe tener en
cuenta el uso de las conexiones y herramientas de pesca.
La fosa de quema debe ser construida con una supervisión mas estrecha y con las medidas
adecuadas a fin de evitar perdida de tiempo y dinero si no se hacen todas las consideraciones
del caso. (Debe tener como mínimo 40m de fondo a partir del ultimo caño del quemador).
Ayudaría en gran manera contar con datos de presion de fondo, el registro PLT fue
suspendido por condiciones de pozo.
Para la bajada del arreglo final, aparte de la bandeja, se debe tener como contingencia la grua
con sus rspectivas eslingas y fajas.
La Cia. para la prueba de las conexiones, deben tener los repuestos necesarios, por si estos
se deterioran o malogran tempranamente.
Para mayor rapidez, las pruebas con presion de las bridas y arbolito de producción, deber ser
realizadas con el equipo de testing de BOP’s.
FLUIDO DE PERFORACION
Drilplex
¾ La perforación del tramo de 26” con lodo Drilplex, fue normal, llegando a minimizar las
perdidas hacia la formación; descartando asi el uso de aire para la perforación.
¾ Se tuvo una excelente limpieza y una buena mantencion de los recortes en suspensión. Se
recuperaron en superficie recortes de gran tamaño entre 2.5 - 3pulg.
¾ Pese a recuperar recortes de gran tamaño, el pozo se mantuvo estable, logrando bajar la
cañeria respectivas sin problemas.
¾ Durante las cementaciones se tuvieron problemas de canalización, previo acondicionado de
las propiedades del los (VP, YP y Geles) a valores recomendables por la Cia. Cementadora.
¾ La incorporación de material sellante y el uso de anticorrosivo en el lodo, dio lugar al
incremento de los parámetros reologicos, teniendo que hacer continuos diluciones y adiciones
de lodo nuevo al sistema.
¾ Para evitar el embolamiento del trepano, durante la perforación, en superficie se impregno con
ultra free (trepano y stabilizadores). Se bombearon continuos baches con este producto (3-
5%), en momentos que la ROP era bastante lenta.
¾ El uso de anticorrosivo fílmico Conqor-202B en las maniobras, así como la adición del Conqor
404 al sistema, significó un buen tratamiento para reducir la corrosión.
Por los excelentes resultados obtenidos con el sistema Drilplex, se recomienda continuar con
este mismo sistema de fluido para perforar los tramos superiores en esta área.
Para evitar el embotamiento del trepano, durante la perforación, seguir impregnando en
superficie con ultra free (trepano y stabilizadores).
Seguir con el bombeo de baches concentrados con ulta free (3 – 5%), porque estos ayudaron
en parte a mejorar la penetración.
Mantener la concentración de ultra free en concentraciones de 4lbs/bbl, cuando se atraviesen
arcillas plásticas reactivas, para para minimizar el embotamiento del trépano y mejorar la
penetración.
Se puede decir que el lodo Glydril programado para la perforación de estos intervalos, cumplió
con los objetivos propuestos que fueron el de realizar una buena limpieza de los recortes,
maniobras casi normales, agujero estable y bajadas de cañería de acuerdo a programa.
La lubricidad es un parámetro del lodo que debe ser lo suficientemente efectiva para minimizar
el torque durante la perforación, un coeficiente de fricción de 0.2 o menor a este debe
mantenerse para que el torque esté dentro de valores aceptables.
La capacidad de sello de los Glicoles debería ser reforzada para mejorar la estabilidad de las
lutitas muy quebradisas y deleznables. Un filtrado HPHT mas bajo posible debe manejarse,
así como el uso de resinas asfálticas como el Soltex-K ayudan notablemente a tener un hueco
mas estable y mejor conformado.
Ver la posibilidad de aumentar la capacidad del trip tank, asi evitar las paradas muy seguidas
para llenar este, cuando se estan usando diámetros grandes.
La bomba de prueba (neumática) tendrá que garantizar cada prueba de BOP‘s; puesto que en
pozos de estas caracteristicas, las pruebas son bastantes.(1 prueba BOP cada 14 dias).
Se debe implementar un sistema de aire de mayor capacidad, para el uso de equipos y otros
trabajos adicionales como el uso de bombas en los cajones de lodo, uso para limpieza, etc.
El campamento como parte del equipo, para futuros trabajos será necesario la implementacion
de un baño comun para el personal de apoyo que llega a locacion (especialmente durante las
etapas de bajadas cañeria – pruebas DST), donde el personal supera las 110 personas en
locacion.
SEGURIDAD & MEDIO AMBIENTE
¾ La comunicación es fundamental entre el pozo y las empresas de servicios que estan
involucraas en las operaciones.
¾ Las reuniones de seguridad implantadas diariamente, reuniones al ingreso de cada turno,
reuniones antes de cada operación especifica y las recomendaciones a todo personal que
ingresa al pozo, fueron beneficiosos, teniendo como resultado un desempeño excelente sin
lamentar ningun accidente de consideración.
¾ Se programaron charlas semanales referentes a la seguridad, las mismas fueron presentadas
por los HSE de cada empresa que trabajó en el proyecto.
¾ Tambien se dieron charlas referente al manejo de productos químicos, materiales inflamables,
para evitar accidentes o lesiones durante su manejo de los mismos.
¾ El control sobre el manejo de vehículos, conducción y transito nocturno, evitaron en gran parte
tener accidentes.
Se debe implementar una comunicacion frecuente entre todas las Cias de servicios, dentro y
fuera de la locacion; asi se mantendra la información del momento, antes de tomar cualquier
desicion.
Seguir con las charlas semanales sobre seguridad, las mismas que deben estar abocadas al
trabajo especifico que realiza cada empresa de servicio.
Se debe implantar el uso de equipos de comunicación, entre los puntos adecuados, como ser
aeropuerto, bomba de agua, etc.
Observación:
Profundidad de medidas en fondo: 3746 m(MD); 3740m (TVD)
Densidad lodo. 14.8ppg
Presion Hidrostatica: 9443 psi
Maxima temperatura de fondo 208ºF
Observación:
Finalizada la prueba de formación, se procedio al ahogado del pozo mediante bullheading,
bombeando 53.5bbl de lodo, presion final en superficie 950psi. Se bajo el arreglo hasta 4186m
(packer en 3940m), cerro rams y circulo inversa para elinimar gas y normalizar lodo entreda/salida
14.8ppg, después de 3.50horas de circulación (231bbl) observa incremento de la presion. Para
bombeo, trata restaurar circulación sin éxito,intenta levantar, observa herramienta aprisionada.
Observación:
Profundidad de medidas en fondo: 5150.10 m(MD); 5084m(TVD)
Densidad lodo: 13.2ppg
Presion Hidrostatica: 11450 psi
Maxima temperatura de fondo 258ºF
06/07/2004 267 Baja Trepano #41 + BHA direccional hasta fondo pozo (4105 m). Toma survey y
perfora de 4105 m a 4124 m. con 25 klbs, (40+110) rpm, 365 gpm, 3150 psi, 7-800
lbs-pie, 50-80 psi diferencial en MF.
Survey a: 4088 m. / 4092 m., inclinación = 14.38º / 14.76º, Azimuth = 124.6º /
121.42º.
07/07/2004 268 Perfora de 4124 m. a 4153 m.
Desliza en tramo (4135-4138)m, con tool face @ 160º-175º; 30-40 klbs, 108 rpm
DHM, 360 gpm, 3100 psi, 40-70 psi diferencial en MF. Densidad lodo= 14.1 lpg.
08/07/2004 269 Perfora modo rotario de 4153 m. a 4178 m. Toma survey cada 10 m. ultimo @ 4158
m, Inclinación 15.36º, Azimuth 119.61º.
Densidad lodo= 14.1 lpg. Parámetros 25-30 klbs, (30+117) rpm, 290 gpm, 3450 psi,
7-8000 lbs-pie, (80-100) psi diferencial en MF.
09/07/2004 270 Perfora de 4178 m. a 4194 m.
Desliza en tramo (4179-4182)m, con tool face @ 160º-175º; 30-40 klbs, 108 rpm
DHM, 360 gpm, 3100 psi, 40-70 psi diferencial en MF. Densidad lodo= 14.1 lpg.
Maximo Gas de Formación 307.590 ppm @ Min. Dens. = 14.0 lpg por 5 min.
Circula y realiza viaje corto hasta zapato cañeria 9.5/8” @ 3978 m. sin problemas.
Circula y saca trepano bombea 110 bbls, píldora lodo dens= 17.6 lpg, en zapato;
dejando una Dens. Equivalente= 14.5 lpg en fondo pozo.
10/07/2004 271 Saca trepano #41 a superficie. Desgaste 2-3-WT-A-E-1-FC/TR-HR. Record: 89m.
Hrot. 63.5 Hrs.; 644 Krev. Estabilizador= 1/16” (In 8 5/16", Out 8.1/4").
Cambia rams variable 4½”-7” a rams fijo 5” @ BOP simple inferior. Prueba BOPs
con 500/8000 psi y Anular con 500/3500 psi. Ok. Demora por falla en linea de
Prepara y baja trepano nuevo 8½" PDC #44, Tipo DSX111DGJSW, S/N 101261,
Jets (6x12+2x14, TFA: 0.96). Baja con BHA direccional #53 (DHM A675 XP, 4:5, BH
1.15º, 0.5 gal/rev con STB 8.3/16”) hasta 500 mts.
23/07/2004 284 Baja hasta 4280 mts, encuentra resistencia. Baja repasando hasta 4431mts. con 1-
2kips, 50rpm(TD) + 175rpm(DHM), 350gpm, 2850psi, 10-11kft-lb. Intervalos 4270-
4282; 4290-4312, 4350-53, 4380-83, 4402-04, 4412-13mts. Con alto torque y paros
del Motor de Fondo. Por zaranda observa regular cantidad de derrumbe (lutitas
mayormente) y gomas protectoras de cañería, quedando en el pozo los pasadores
de acero. Paró operaciones antes de llegar a fondo pozo. Gas de maniobra:
293,000 ppm.
Circula y saca trepano hasta 4000 mts. con circulación. Resistencia @ 4405m con
40 Klbs, reciprocando para pasar. Luego en 4386, 4361, 4352, 4300, 4167, 4042m
con 10-20 Klbs. sobre tensión. Circula
24/07/2004 285 Circula hasta completar retorno. Bombea y balancea @ 4000 mts. Tapón pesado de
lodo de 17.5 lpg, dejando una densidad equivalente en fondo pozo de 14.7 lpg.
Saca hasta superficie. Desgaste trepano PDC 8½" #44: 0-1-CT-G-X-I-NO-BHA.
Record: Om. Hrot: 0Hrs.; 0Krev. Observa perdida de 9 gomas protectoras de
cañeria, recuperando en superficie por flow line 8 piezas (Quedando en pozo un (1)
protector de goma y 7 pasadores metálicos).
Prepara y baja trepano 8 ½" (N) #45, tipo MX-1, con boquillas 3x22 + Cesta de
bolsillo hasta 3047mts.
25/07/2004 286 Continua bajando de 3047 a 3950m(total 62 rotectores). Centro mastil. Continuo
bajando de 3950 hasta 4395m, con resistencia puntual en diferentes profundidades.
En 4395m conecta Top Drive, baja con circulación a 4420m, observando alto
torque, repaso hasta FP (4444m) con peso minimo,, 60rpm, 370gpm, 2850psi, 14-
21/08/2004 313 Saca trepano a superficie, desplazamiento y control estatico normal. Desgaste
trepano #47 tipo MGR68VYPX, S/N JT-3156, (1-1-WT-A-X-I-LT/CT-DTF), record
114m, HRT 98.5 hrs, 1619 Krev, Stb DHM 1/8” desgaste (8”), STN NT 1/16”
desgaste (8.5/16”). Recupero anillos de corrosion.
Prueba BOP’s en baja y alta presion (500-8000 psi), ok. Schlumber instala 2º sensor
de presion directo encima al tope del Top Drive (objeto de tener mejor señal en
MWD-GR).
Armo nuevo DHM 6 ¾” A675XP S/N 03078-1 (4:5, BH 1.15º, 0.5rev/gal, Stb 8 1/8”)
+ Stb 8 5/16” NT + Monel (MWD Power pulse+ GR)+ Monel, conecta a Top Drive y
prueba con éxito DHM-MWD-GR. 351 gpm, 900 psi.
22/08/2004 314 Conecta trepano (u) 8½" PDC #47R Tipo MGR68VYPX, S/N JT3156, TFA: 0,97 y
baja con BHA direccional #59 hasta 3934 m.
8 hrs. a cargo Cia. DLS, cambia saver sub y valvulas (manual e hidraulica) de
seguridad a Top Drive.
Baja y prueba funcionamiento MWD-GR @ 4070m, ok. Continua bajando trepano
hasta 4713m, con pequeños tramos de resistencia puntuales. Toma survey de
cheque @ 4700 m, ok.
Baja con circulacion hasta 4835 m. (Fondo pozo), perfilando GR desde 4700 m. Y
tomando registros de desviacion @ 4730m, 4760, 4786, 4808 & 4818m. Observa
toma de survey’s con dificultad, registro continuo, ok. Gas de Maniobra 705.000
ppm, densidad bajo a 13.8 lpg por 7 min.
Perfora rotario de 4835m a 4836 m.
23/08/2004 315 Perfora direccionalmente (rotary & slide) de 4836 m. a 4864 m. (para bajar angulo).
Parametros controlados para minimizar tendencia a levantar angulo del pozo.
24/08/2004 316 Perfora direccionalmente (rotary & slide) de 4864 m. a 4885 m. (para bajar angulo).
Observa dificultad para conseguir sincronizacion de MWD-GR.
25/08/2004 317 Perfora direccionalmente (rotary & slide) de 4885 m. a 4903 m. (para bajar angulo).
Realiza tratamiento para reducir reologia del lodo, observa minima dificultad para
conseguir sincronizacion de MWD-GR.
26/08/2004 318 Perfora direccionalmente (rotary & slide) de 4903 m. a 4924 m. (para bajar angulo).
27/08/2004 319 Perfora direccionalmente (rotary & slide) de 4924 m. a 4946 m. (para bajar angulo).
Observa dificultad para conseguir sincronizacion de MWD-GR.
28/08/2004 320 Perfora direccionalmente (rotary & slide) de 4946 m. a 4969 m. (para bajar angulo).
Observa dificultad para deslizar en partes, debido a colgamiento de la sarta de
Resumen de operaciones
Baja Arreglo DST de 3990 a 4186m (Packer en 3940m). Circula reversa con 230gpm, 900-1000psi,
max gas 240Mppm, lodo 14,8ppg. Por incremento presion, circula por directa. Maniobra con golpes
tijera y tension para librar packer.
Determina punto libre: 3887m/82%; 3898m/90%; 3912m/100%; 3948m/77%; 3995-4003m/0%;
3986m/1,5%; 3975m/85%. Baja 4 lineas primacord, efectua back off en 3951,5m. Saca DST-BHS,
recupera una pza por debajo de packer.
BHA #1: Baja OS 8 1/8" (grapple 5", control 5" c/ packing). Agarra pesca en 3953,10m. Maniobra con
golpes tijera y tension 670 klbs, observando librar OS de pesca
BHA #2: Baja OS 8 1/8" (grapple 4 7/8", control 5" c/ packing). Agarra pesca en 3953m. Baja
calibrador 2 5/8" @ 4178m; backoff de limpieza en 3980m. Efectua corte quimico en 3980m
(Equivalente 3963m). Recupera 1 pza tub 4 ½" + 2,10m.
BHA #3: Baja OS 8 1/8" (grapple 4,5", control 4,5" c/ packing). Agarra pesca en 3965,30m. Maniobra
con golpes tijera y tension hasta 600 klbs, sin librar pesca, trata libra OS sin éxito. Back off en
3966,40m (Equivalente 3972,38m). Recupera 7,3m tub 4½".
BHA #4: Baja Caños lavadores 7 5/8", Tope pesca en 3972m. Lava pesca de 3965m a 4012m,
ultima profundida sin avance. Saca hta.
BHA #5: Baja OS 8 1/8" (grapple 5", control 5 1/8" c/ packing). Agarra pesca en 3972,38m. Tensiona
con 400klbs. Determina punto libre 3976.5m/ 92% ; 4042.5-4026.5-4016.5-4006.5m/ 0 %; 3996.5m/11
%; 3986.5m/ 77 % . Libra OS de pesca. Saca hta.
BHA #6: Baja Triple Canfield Bushing (XO 4 ½" PJD (P), Agarra pesca en 3972,25m. Circula, baja
MW de 14,7 a 14,1ppg. Bombeo bache librador 50 & 49bbl con pipe lax (3,86gal/bbl). Maniobra con
tension 600klbs sin librar pesca.
Bombea 50bbl de tuned spacer, circula con 10,8bpm, 3300psi. Maniobra con tension y tijera, observa
caer tension. Saca hta, recupera 4 pzas tub 4½" PJD, ultima pza cortada logitudinalmente (Tope
pesca ± 4001,60m)
BHA #7: Baja Insert Bladed Mill 8 ¼". Frezo de 4001,60 a 4014m, ultima profundidad sin observa
avance, camnia parametros con rsultado negativo. Saca hta, freza con desgaste en frente de ataque.
Test BOP's.
BHA #8: Baja Concave Junk Mill 8 ¼". Frezo de 4004 a 4013,80m, con amagos de aprisionamiento,
ultima profundidad sin avance. Saca hta. Freza con desgaste 100% en el gauge.
BHA #9: Baja Metal Muncher Junj Mill 8 ½" + DHM (7-8, 0,3rev/gal). Frezo de 4013,70m a
40134,20m, ultima profundidad sin avance. Saca hta. Freza con desgaste 50% en frente de ataque.
BHA #10: Baja Trepano 8 ½"(U) FGS s/n ML3072. Bajo repasando de 3999 a 4014,20m. Frezo de
4014,20 a 4015,50m, u/p sin avance, por fuerte vibracion y alto torque. Saca hta. Trepano con
desgaste (2-2-WT--G-F(2)-2-RG-PR/TQ).
BHA #11: Baja Trepano 8 ½"(N) EHP53AKPRDH s/n CD7239. Bajo repasando de 3978 a 4015,40m.
Frezo de 4015,40 a 4015,60m, sin avance, con amagos de aprisionamiento. Saca hta. Trepano con
desgaste (0-0-RO-N-E-I-NO-PR)
BHA #12: Baja Concave Junk Mill 8 ¼". Frezo de 4015,6 a 4016,30m, con variacion de parámetros,
ultima profundidad sin avance. Saca hta. Freza desgaste 15%.
Baja Tuberia 3 ½ & 4 ½" hasta 4016m. Balancea tapon de cemento tramo 4016-3877m. Desarma
tuberia 4 ½ & 3 ½".
1 PBR sleeve (10 ft.) - Threaded to packer - 5,875 5.250 2,95 5228.40
1 Liner Hanger packer, 7" , 32 #/ ft x 5", 18 #/ft 5,625 3.920 6,34 5231.37
6 Blank pipe, 4 1/2", 13.5 #/ft, KS Bear 4,500 3.920 57,50 5237.71
12 Perforated liner, 4 1/2", 13.5 #/ft, KS Bear 4,500 3.920 144,46 5295.21
1 Bull Plug-4-1/2" KS Bear with Collar up 5,015 3.937 0,33 5439.67
5440.00
4.5.- ARBOLITO DE PRODUCCION
Conexión
Seccion Anilla Tipo Marca
Inferior Superior Lateral
Adaptador 13.5/8”-10M 7.1/16”-10M - BX-159 DSB Cameron
Adaptador 7./16”-10M 4.1/16”-10M - Bx-156 Cameron
Val. Maestra (Inf) 4 1/16”-10M 4 1/16”-10M - BX-155 M Cameron
I 3200 3
D 3400
A 3600
D 3800
4 6
4000
5
m 4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450
TIEMPO (dias)