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Pol. Con. (Edición núm. 27) Vol.

3, No 11
Noviembre 2018, pp. 34-48
ISSN: 2550 - 682X
DOI: 10.23857/pc.v3i11.775

Recepción: 28 / 07 / 2018
Ciencias técnicas y aplicadas
Aceptación: 14 / 09 / 2018
Artículo de investigación
Publicación: 01 / 11 / 2018

Implementación de un conversor AC/AC mediante un variador de frecuencia


aplicado al control de temperatura en una termoformadora de plástico

Implementation of an AC / AC converter by means of a frequency converter


applied to the temperature control in a plastic thermoformer

Implementação de um conversor AC / AC por meio de um conversor de


frequência aplicado ao controle de temperatura em um termoformador de
plástico

Lidia del R. Castro-Cepeda I


lidia.castro@espoch.edu.ec
José L. Cortés-Llanganate II
jocluis1312@hotmail.com

Correspondencia: lidia.castro@espoch.edu.ec

I
Máster Universitario en Ingeniería de La Energía, Ingeniera Industrial, Docente de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

II
Magister en Sistemas de Control y Automatización Industrial, Ingeniero en Electrónica Control
y Redes Industriales, Jefe de Plantas de Prefabricados UCEM - Unión Cementera Nacional
UCEM, Manta, Ecuador.

http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es
Implementación de un conversor AC/AC mediante un variador de frecuencia aplicado al control de temperatura en una termoformadora de plástico

Resumen

El presente documento detalla la implementación de un conversor AC/AC mediante un variador


de frecuencia aplicado al control de temperatura en una termoformadora de plástico. El trabajo
parte de un control de temperatura (controlador PI) implementado mediante un conversor AC/AC
por ciclo integral. Dicho conversor AC/AC por ciclo integral es reemplazado por un conversor
AC/AC implementado mediante un variador de frecuencia. Se implementa una interfaz de
comunicación entre el controlador PI y el variador de frecuencia. Al realizar las pruebas
respectivas del sistema de control aplicando el controlador AC/AC anteriormente mencionado, se
obtuvo una mejora en el rango de variación de la variable del proceso respecto del valor consigna
de ±1°C. Se utilizó herramientas estadísticas para la verificación de resultados.
Palabras clave: termoformadora; control de temperatura; controlador PI; conversor AC-AC.

Abstract
This document details the implementation of an AC / AC converter by means of a frequency
converter applied to the temperature control in a plastic thermoformer. The work starts from a
temperature control (PI controller) implemented through an AC / AC converter by integral cycle.
Said AC / AC converter per integral cycle is replaced by an AC / AC converter implemented by
means of a frequency inverter. A communication interface between the PI controller and the
frequency inverter is implemented. When performing the respective tests of the control system
applying the aforementioned AC / AC controller, an improvement was obtained in the variation
range of the process variable with respect to the set value of ± 1 ° C. Statistical tools were used to
verify results.

Key words: thermoforming; temperature control; PI controller; AC-AC converter.

Resumo
Este documento detalha a implementação de um conversor AC / AC por meio de um conversor
de freqüência aplicado ao controle de temperatura em um termoformador de plástico. O trabalho
parte de um controle de temperatura (controlador PI) implementado através de um conversor AC
/ AC por ciclo integral. O dito conversor AC / AC por ciclo integral é substituído por um
conversor AC / AC implementado por meio de um inversor de frequência. Uma interface de

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comunicação entre o controlador PI e o inversor de frequência é implementada. Ao realizar os


respectivos testes do sistema de controle aplicando o controlador AC / AC acima mencionado,
obteve-se uma melhora na faixa de variação da variável de processo em relação ao valor ajustado
de ± 1 ° C. Ferramentas estatísticas foram usadas para verificar os resultados.

Palavras chave: termoformagem; controle de temperatura; controlador PI; conversor AC-AC.

Introducción

La industria del plástico a nivel mundial crece a un ritmo agigantado. De hecho, los países
desarrollados han reemplazado los productos de madera por plástico, contribuyendo a la
disminución de la deforestación, además del tiempo de duración que ofrece el plástico [1]. En el
Ecuador, la industria del plástico ha tomado fuerza en los últimos años. Esto se lo ve reflejado en
los datos de importación de materia prima evidenciados en la Tabla 1 [2].

En este sentido, la empresa TUBASEC C.A. se ha dedicado a la elaboración de techos traslúcidos


en su planta procesadora desde hace 15 años, proyectándose al incremento de producción de otro
tipo de productos como los de inyección plástica. Actualmente transforma alrededor de 45
toneladas de polipropileno en techos. Las máquinas de producción de techos traslúcidos de la
planta TechoLuz son máquinas que han sido implementadas por los técnicos de la empresa. En
general, los hornos de las termoformadoras de la planta TechoLuz están construidos con placas
metálicas, en cuyo interior se ubican resistencias para el calentamiento de las paredes internas del
horno. Las resistencias son de tipo S, o tipo U que pueden ser de distinta potencia de acuerdo a
los requerimientos.

El control de temperatura de termoformado, es de vital importancia para la producción y el


cumplimiento de normas de calidad INEN del producto [3]. La calidad dimensional y defectos de
acabados en productos se deben a amplios rangos de variación de temperatura en el proceso de
termoformado. Esto implica una pérdida de materia prima, energía, mano de obra y lo que es aún
peor el no cumplimiento de los plazos de entrega del producto.

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Tabla 1. Importación de principales materias primas plásticas. Enero a mayo 2014 vs enero a
mayo 2015, expresado en toneladas.
PESO NETO
Variación
Material 2014 2015
(%)
Polietileno Baja Densidad 33855 40141 18,57
Polietileno Alta Densidad 28324 28408 0,3
Poliestireno 4138 4925 19,02
Polipropileno 39996 41719 4,31
TOTAL 166911 164043 -2

Fuente: ASEPLAS, 2015 (Boletín de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, No. 42, julio
2015).

[4]. Esto implica una pérdida de materia prima, energía, mano de obra y lo que es aún peor el no
cumplimiento de los plazos de entrega del producto.

Según [4] y [5], la mayoría de los sistemas de termoformado en plantas industriales son procesos
no lineales. Esto se debe a diversos factores como la forma de las resistencias que podría producir
una irradiación irregular del calor, así como también la capacidad de almacenar el calor del horno
entre otros [6]. Las condiciones expuestas son similares a las que se presenta en los hornos de
termoformado de TUBASEC. C.A., siendo los principales inconvenientes la no regularidad de la
irradiación del calor, la posición del sensor de temperatura sumado al retardo propio del sistema
[6]. Las condiciones antes expuestas pueden convertir al sistema en un sistema complejo de
controlar.

Anteriormente el sistema de control se basaba en un control de temperatura mediante histéresis,


es decir control on-off tradicional que es el método más sencillo de implementación [4]. Posterior
a ello, en el año 2017 se realizó un diseño clásico de control de temperatura, luego del cual se
determinó que un controlador PI era el más adecuado para controlar el sistema dentro de los
parámetros deseados. Dicho diseño utilizaba un conversor AC/AC por ciclo integral como
actuador del sistema, mismo que utiliza contactores para la aplicación de voltajes a las
resistencias del horno [7]. Sin embargo, se presentaron 2 inconvenientes: primero, no se eliminó
el error en estado estacionario debido a la naturaleza del actuador que se usó para su
implementación; Segundo se estimó un tiempo de vida útil del contactor de 18 meses, luego del

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cual existe una posibilidad muy alta de avería del mismo. Por esta razón, es importante diseñar un
conversor AC/AC a medida para cargas resistivas, para lo cual el primer paso es realizar la
comprobación que, al aplicar un voltaje de manera continua como actuador del sistema, se
obtiene un error en estado estacionario igual a cero o cercano al mismo.

Ante este escenario, es fundamental que el sistema de control de temperatura tenga un menor
rango de variación. De esta forma, es posible minimizar las pérdidas en producción, garantizando
que la mayoría de productos que se realicen sean idóneos en cuanto a dimensiones de
termoformado, cumpliendo con todas las características técnicas, es decir se incrementaría la
productividad de las máquinas.

Modelo de la Planta

En trabajos anteriores, se realizó la identificación del modelo de la planta. Los datos adquiridos
fueron procesados a través de MATLAB utilizando la herramienta IDENT llegando a tener una
validación del 91.47% como lo demuestra el Gráfico 7-3. Dicha panta quedó expresada de la
forma:

En trabajos previos se eligió utilizar el modelo obtenido por el método analítico, con la propuesta
de eliminar la acción del tiempo de retardo del sistema. Con ello se ha logrado simplificar los
cálculos e implementación del controlador.

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En la Figura 1 se puede observar el modelo de la planta obtenido comparado con la respuesta del
sistema real.

Figura 1. Visualización del modelo dela planta, comparado con la respuesta real del sistema.

Controlador Implementado Mediante Conversor Ac/Ac Por Ciclo Integral.

En la Figura 2 se muestra el esquema del sistema de control implementado. Se trata de un


controlador PI, donde G(s) es la función de transferencia de la planta y está dada por:

mientras que C(s) es la función de transferencia del controlador PI y está dada por:

Figura 2. Esquema del sistema de control aplicado un controlador PI

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Figura 3. Diagrama de flujo del controlador PI implementado.


La implementación final del controlador consta de:

Controlador PI: Donde se calcula el voltaje que se necesita aplicar a las resistencias tipo S.

Conversor AC/AC por ciclo integral: donde a partir del voltaje calculado en el controlador PI
se determina el número de ciclos que las resistencias deben ser alimentadas.

En la Figura 3 se observa el diagrama de flujo del controlador PI implementado. El sistema


comienza con la lectura de los valores necesarios para su funcionamiento. La temperatura del
horno se adquiere por medio de una termocupla. Los valores de setpoint SP, y el voltaje de
entrada V_f, son definidos por el usuario. El controlador PI calcula el voltaje de respuesta del
controlador V_o. Luego el conversor AC/AC calcula el valor de N, que corresponde al número de
ciclos que la carga debe estar encendida. Al dividir N para 60 se calcula el tiempo de encendido
de la salida y al restar ese tiempo del periodo T, se calcula el tiempo de apagado de la misma.
Finalmente se verifica si la acción del controlador PI está activada, para plasmar los tiempos de

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encendido y apagado en la salida del sistema que activa el contactor al que están conectadas las
resistencias tipo “S”.

Figura 4. Implementación del controlador PI, en LabVIEW. a: Recuadro que corresponde a la


implementación del controlador PI, b: Recuadro que corresponde al conversor AC/AC por ciclo
integral, c: Recuadro que corresponde acondicionamiento de salida final de la señal de activación.

En la Figura 4 se observa el controlador PI que ha sido implementado en LabVIEW. El recuadro


(a) muestra la implementación del controlador PI que ha sido realizada mediante las herramientas
que tiene LabVIEW. Los límites de respuesta han sido programados de 0 a 440. Enmarcada en el
recuadro (b), se encuentra la implementación del conversor AC/AC por ciclo integral. El
conversor sirve para controlar el actuador (conmutador electromecánico) del sistema planta. El
mismo utiliza la respuesta del controlador PI para calcular los ciclos necesarios de activación
para obtener el voltaje calculado. Finalmente, en el recuadro (c) se observa la codificación del
número de ciclos N, es decir que convierte el número ciclos N en tiempo de activación y
desactivación de la salida que está conectada al contacto que controla las resistencias tipo “S”.

En la Figura 5, una comparación de la respuesta del sistema de control anterior (línea azul) versus
la respuesta del controlador PI implementado (línea roja) y su respectiva simulación (línea verde)
puede ser observada. La intermitencia de la respuesta del controlador anterior (línea azul) de tipo
on-off ha sido evidenciada de igual manera en la misma figura. De la misma forma ha sido
evidenciado que el controlador PI ha regulado de mejor forma el control de temperatura (línea
roja).

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Figura 5. Comparación de sistemas: Simulación, sistema de control anterior, Sistema de control


PI.

Controlador Implementado Mediante Conversor Ac/Ac Utilizando Un Variador De


Frecuencia.

El error en estado estacionario en el controlador anterior implementado no fue cero como se


esperaba. Esto se produjo debido a que para la implementación del mismo se usó el concepto de
conversor AC-AC por ciclo integral para generar la señal de control final. Es decir, se tiene una
señal de encendido y apagado que matemáticamente genera el valor entregado por el controlador.
Si se tuviese una señal continua de control, y no en ciclos, el resultado fuese similar al obtenido
en la simulación del sistema. Dicha señal puede ser generada en un variador de frecuencia.

Conversor AC/AC

Vo Interfaz de AI1 Variador de Vout


comunicación Frecuencia

Figura 6. Detalle de implementación del conversor AC/AC mediante un variador de frecuencia.


La Figura 2 representa de igual forma el esquema de implementación del controlador empleando
un conversor AC/AC (variador de frecuencia). La diferencia de lo expuesto en este apartado se
puede observar en la Figura 6. El voltaje de salida calculado por el controlador se lo implementa
mediante un variador de frecuencia. Para ello se ha aprovechado una de las entradas analógicas

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del mismo. Entre la salida del controlador y el variador se ha configurado una interfaz de
comunicación que transforma el voltaje calculado, en una señal de voltaje (0 a +10 V). Dicha
señal controla la variación de salida del variador de frecuencia entre 0 a 440 Vca.

Figura 7. Esquema de implementación de implementación del conversor AC/AC mediante un


variador de frecuencia.

En la Figura 7 se puede observar el esquema de implementación del controlador propuesto. Para


ello se ha configurado la salida analógica del PLC para rangos de voltaje de (0 a +10 V).
Físicamente se conectó los negativos tanto del PLC como del variador de frecuencia para que el
voltaje enviado por el PLC tenga efecto en el Variador de Frecuencia

Resultados

La implementación de este nuevo controlador, al igual que trabajos anteriores se realizó mientras
la máquina termoformadora se encontraba en funcionamiento dentro de la fábrica de producción
de hojas de techos traslúcidos, por lo mismo se debía considerar la utilización de las mismas
instalaciones y recursos de la planta, evitando paros prolongados. Por este motivo, el concepto de
un conversor AC/AC utilizando un variador de frecuencia y su implementación no representará
cambios físicos en las instalaciones de la termoformadora.

Figura 8. Diagrama de bloques de la implementación final conformado conversor AC/AC


utilizando un variador de frecuencia.

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En la Figura 8 se muestra el diagrama de bloques del controlador implementado. Como ya se ha


mencionado el controlador del sistema se compone del conversor AC/AC que acondiciona la
señal de salida del controlador y el variador de frecuencia que ajusta la tensión en función de los
requisitos de este procedimiento, con lo que se espera reducir el consumo energético y mejorar
las propiedades de la plancha termoformada.

Siguiendo el mismo esquema de trabajos anteriores, la primera prueba fue realizada al encender
la máquina para que llegue a la temperatura de trabajo, sin la presencia de lámina de
polipropileno en el horno. En la figura 9, se muestra una comparación de la respuesta del sistema
de control anterior versus la respuesta del controlador AC/AC utilizando un variador de
frecuencia. La intermitencia de la respuesta del controlador anterior con el actual ha sido
evidenciada. De la misma forma que se ha evidenciado que el controlador AC/AC utilizando un
variador de frecuencia ha regulado de mejor forma el control de temperatura.

Figura 9. Diferencia de temperatura entre el Set Point – Process Variable, a: Diferencia de


temperatura correspondiente al mes de noviembre del 2016, Control PI con conversor AC/AC por
ciclo integral b: Diferencia de temperatura correspondiente al mes de agosto del 2018, después
implementación conversor AC/AC mediante variador de frecuencia.

En la Figura 10a se observa los valores de temperatura del horno de entrada de la primera semana
de trabajo del mes de noviembre del año 2016. El proceso empleaba un sistema de control por
Proporcional Integral. Es evidente que la temperatura varía a lo largo del tiempo, llegando
algunas ocasiones a ser 3 °C.

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Figura 10. Temperatura de trabajo del horno de entrada. a: Comparación del Set Point vs Process
Variable con el sistema de control anterior en noviembre del 2016, b: Comparación del Set Point
vs Process Variable con el sistema de control AC/AC utilizando un variador de frecuencia en
agosto del 2018.

En la Figura 10b se observa los valores de temperatura del horno de entrada de la segunda
semana de trabajo del mes de agosto del año 2018. El proceso emplea un controlador PI
implementado con un conversor AC/AC mediante un variador de frecuencia. En esta ocasión la
temperatura a lo largo del tiempo varía por debajo de los 2°C.

En la Tabla 2 se puede observar un análisis estadístico de los casos presentados. La varianza y la


desviación estándar ha sido reducida en el caso número 2. Se concluye que un 66.79 % de los
datos del caso 2 son normales respecto a la media; en el sistema del caso 1 un 78.10 % son
normales respecto a su media. Al comparar los datos del caso 1 respecto a la desviación estándar
del caso 2, se observa que el 0% de los datos son normales; con ello se demuestra que en el caso
número 2, el sistema con conversor AC/AC implementado mediante variador de frecuencia ha
mejorado su control.

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Tabla 2. Análisis estadísticos de las muestras


Parámetro Antes Después

Número de datos, 804 804

Mínimo, -2.2 -0.24

Máximo, 2 0.26

Sumatoria, 1.2 -8.61

Media, 0.0550 -0.0107

Varianza, 0.1804 0.0122

Desviación estándar, 0.4248 0.1107

Desviación típica, 0.0149 0.0039

De igual forma se realizó la prueba T de Student para muestras relacionadas, Tabla 3, para la
comprobación de la hipótesis planteada inicialmente. Para ello ha sido planteada la hipótesis nula
H0, y la hipótesis alterna H1, a continuación, mencionadas:

H0: No se reduce la variación de temperatura a ±2 °C respecto a la temperatura de consigna,


después de implementar el conversor AC/AC utilizando el variador de frecuencia.

H1: Se reduce la variación de temperatura a ±2 °C respecto a la temperatura de consigna, después


de después de implementar el conversor AC/AC utilizando el variador de frecuencia.

Tabla 3. Prueba T de student

Caso 1 Caso 2
Media 0,0550 -0,0107
Varianza 0,1983 0,0123
Observaciones 804,0000 804,0000
Coeficiente de correlación de
Pearson 0,4329
Diferencia hipotética de las medias 0,0000
Grados de libertad 803,0000
Estadístico t 4,5496
P(T<=t) una cola 0,0000
Valor crítico de t (una cola) 1,6468
P(T<=t) dos colas 0,000006
Valor crítico de t (dos colas) 1,9629

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El variador de frecuencia

El valor de significancia bilateral (P(T<=t) dos colas) de la prueba T de Student ha resultado

6x〖10〗^ (-6) ≅0, con lo cual ha sido rechazada la hipótesis nula. Por lo tanto, ha sido aceptada

la hipótesis alterna. De esta forma ha sido demostrado que el sistema reduce la variación de
temperatura a ±2 °C respecto a la temperatura de consigna luego de implementar el conversor
AC/AC mediante un variador de frecuencia.

Conclusiones

Al aplicar un conversor AC/AC mediante un variador de Frecuencia, el control de temperatura de


los hornos de la termoformadora ha mejorado. Se empleó el mismo controlador calculado
previamente. Mediante el variador de Frecuencia se aplicó el voltaje calculado por el controlador
a las resistencias del horno.

La variación de la temperatura mejoró, reduciéndose a ± 1 °C. Esto se logró gracias al conversor


AC/AC implementado; al eliminar las variaciones de voltaje que se tenía en el conversor anterior
se redujo de igual manera la variación de temperatura. El error en estado estacionario no se pudo
eliminar como se esperaba, debido a las características propias del horno que se expuso en un
principio.

Sería conveniente diseñar un conversor AC/AC a medida para cargas resistivas, debido que el
variador de frecuencia empleado se lo ha subutilizado; de esta manera se reducirían los costos de
implementación de los controladores de este tipo en máquinas termoformadoras.

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