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3, No 11
Noviembre 2018, pp. 34-48
ISSN: 2550 - 682X
DOI: 10.23857/pc.v3i11.775
Recepción: 28 / 07 / 2018
Ciencias técnicas y aplicadas
Aceptación: 14 / 09 / 2018
Artículo de investigación
Publicación: 01 / 11 / 2018
Correspondencia: lidia.castro@espoch.edu.ec
I
Máster Universitario en Ingeniería de La Energía, Ingeniera Industrial, Docente de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.
II
Magister en Sistemas de Control y Automatización Industrial, Ingeniero en Electrónica Control
y Redes Industriales, Jefe de Plantas de Prefabricados UCEM - Unión Cementera Nacional
UCEM, Manta, Ecuador.
http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es
Implementación de un conversor AC/AC mediante un variador de frecuencia aplicado al control de temperatura en una termoformadora de plástico
Resumen
Abstract
This document details the implementation of an AC / AC converter by means of a frequency
converter applied to the temperature control in a plastic thermoformer. The work starts from a
temperature control (PI controller) implemented through an AC / AC converter by integral cycle.
Said AC / AC converter per integral cycle is replaced by an AC / AC converter implemented by
means of a frequency inverter. A communication interface between the PI controller and the
frequency inverter is implemented. When performing the respective tests of the control system
applying the aforementioned AC / AC controller, an improvement was obtained in the variation
range of the process variable with respect to the set value of ± 1 ° C. Statistical tools were used to
verify results.
Resumo
Este documento detalha a implementação de um conversor AC / AC por meio de um conversor
de freqüência aplicado ao controle de temperatura em um termoformador de plástico. O trabalho
parte de um controle de temperatura (controlador PI) implementado através de um conversor AC
/ AC por ciclo integral. O dito conversor AC / AC por ciclo integral é substituído por um
conversor AC / AC implementado por meio de um inversor de frequência. Uma interface de
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Introducción
La industria del plástico a nivel mundial crece a un ritmo agigantado. De hecho, los países
desarrollados han reemplazado los productos de madera por plástico, contribuyendo a la
disminución de la deforestación, además del tiempo de duración que ofrece el plástico [1]. En el
Ecuador, la industria del plástico ha tomado fuerza en los últimos años. Esto se lo ve reflejado en
los datos de importación de materia prima evidenciados en la Tabla 1 [2].
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Tabla 1. Importación de principales materias primas plásticas. Enero a mayo 2014 vs enero a
mayo 2015, expresado en toneladas.
PESO NETO
Variación
Material 2014 2015
(%)
Polietileno Baja Densidad 33855 40141 18,57
Polietileno Alta Densidad 28324 28408 0,3
Poliestireno 4138 4925 19,02
Polipropileno 39996 41719 4,31
TOTAL 166911 164043 -2
Fuente: ASEPLAS, 2015 (Boletín de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, No. 42, julio
2015).
[4]. Esto implica una pérdida de materia prima, energía, mano de obra y lo que es aún peor el no
cumplimiento de los plazos de entrega del producto.
Según [4] y [5], la mayoría de los sistemas de termoformado en plantas industriales son procesos
no lineales. Esto se debe a diversos factores como la forma de las resistencias que podría producir
una irradiación irregular del calor, así como también la capacidad de almacenar el calor del horno
entre otros [6]. Las condiciones expuestas son similares a las que se presenta en los hornos de
termoformado de TUBASEC. C.A., siendo los principales inconvenientes la no regularidad de la
irradiación del calor, la posición del sensor de temperatura sumado al retardo propio del sistema
[6]. Las condiciones antes expuestas pueden convertir al sistema en un sistema complejo de
controlar.
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cual existe una posibilidad muy alta de avería del mismo. Por esta razón, es importante diseñar un
conversor AC/AC a medida para cargas resistivas, para lo cual el primer paso es realizar la
comprobación que, al aplicar un voltaje de manera continua como actuador del sistema, se
obtiene un error en estado estacionario igual a cero o cercano al mismo.
Ante este escenario, es fundamental que el sistema de control de temperatura tenga un menor
rango de variación. De esta forma, es posible minimizar las pérdidas en producción, garantizando
que la mayoría de productos que se realicen sean idóneos en cuanto a dimensiones de
termoformado, cumpliendo con todas las características técnicas, es decir se incrementaría la
productividad de las máquinas.
Modelo de la Planta
En trabajos anteriores, se realizó la identificación del modelo de la planta. Los datos adquiridos
fueron procesados a través de MATLAB utilizando la herramienta IDENT llegando a tener una
validación del 91.47% como lo demuestra el Gráfico 7-3. Dicha panta quedó expresada de la
forma:
En trabajos previos se eligió utilizar el modelo obtenido por el método analítico, con la propuesta
de eliminar la acción del tiempo de retardo del sistema. Con ello se ha logrado simplificar los
cálculos e implementación del controlador.
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En la Figura 1 se puede observar el modelo de la planta obtenido comparado con la respuesta del
sistema real.
Figura 1. Visualización del modelo dela planta, comparado con la respuesta real del sistema.
mientras que C(s) es la función de transferencia del controlador PI y está dada por:
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Controlador PI: Donde se calcula el voltaje que se necesita aplicar a las resistencias tipo S.
Conversor AC/AC por ciclo integral: donde a partir del voltaje calculado en el controlador PI
se determina el número de ciclos que las resistencias deben ser alimentadas.
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encendido y apagado en la salida del sistema que activa el contactor al que están conectadas las
resistencias tipo “S”.
En la Figura 5, una comparación de la respuesta del sistema de control anterior (línea azul) versus
la respuesta del controlador PI implementado (línea roja) y su respectiva simulación (línea verde)
puede ser observada. La intermitencia de la respuesta del controlador anterior (línea azul) de tipo
on-off ha sido evidenciada de igual manera en la misma figura. De la misma forma ha sido
evidenciado que el controlador PI ha regulado de mejor forma el control de temperatura (línea
roja).
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Conversor AC/AC
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del mismo. Entre la salida del controlador y el variador se ha configurado una interfaz de
comunicación que transforma el voltaje calculado, en una señal de voltaje (0 a +10 V). Dicha
señal controla la variación de salida del variador de frecuencia entre 0 a 440 Vca.
Resultados
La implementación de este nuevo controlador, al igual que trabajos anteriores se realizó mientras
la máquina termoformadora se encontraba en funcionamiento dentro de la fábrica de producción
de hojas de techos traslúcidos, por lo mismo se debía considerar la utilización de las mismas
instalaciones y recursos de la planta, evitando paros prolongados. Por este motivo, el concepto de
un conversor AC/AC utilizando un variador de frecuencia y su implementación no representará
cambios físicos en las instalaciones de la termoformadora.
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Siguiendo el mismo esquema de trabajos anteriores, la primera prueba fue realizada al encender
la máquina para que llegue a la temperatura de trabajo, sin la presencia de lámina de
polipropileno en el horno. En la figura 9, se muestra una comparación de la respuesta del sistema
de control anterior versus la respuesta del controlador AC/AC utilizando un variador de
frecuencia. La intermitencia de la respuesta del controlador anterior con el actual ha sido
evidenciada. De la misma forma que se ha evidenciado que el controlador AC/AC utilizando un
variador de frecuencia ha regulado de mejor forma el control de temperatura.
En la Figura 10a se observa los valores de temperatura del horno de entrada de la primera semana
de trabajo del mes de noviembre del año 2016. El proceso empleaba un sistema de control por
Proporcional Integral. Es evidente que la temperatura varía a lo largo del tiempo, llegando
algunas ocasiones a ser 3 °C.
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Figura 10. Temperatura de trabajo del horno de entrada. a: Comparación del Set Point vs Process
Variable con el sistema de control anterior en noviembre del 2016, b: Comparación del Set Point
vs Process Variable con el sistema de control AC/AC utilizando un variador de frecuencia en
agosto del 2018.
En la Figura 10b se observa los valores de temperatura del horno de entrada de la segunda
semana de trabajo del mes de agosto del año 2018. El proceso emplea un controlador PI
implementado con un conversor AC/AC mediante un variador de frecuencia. En esta ocasión la
temperatura a lo largo del tiempo varía por debajo de los 2°C.
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Máximo, 2 0.26
De igual forma se realizó la prueba T de Student para muestras relacionadas, Tabla 3, para la
comprobación de la hipótesis planteada inicialmente. Para ello ha sido planteada la hipótesis nula
H0, y la hipótesis alterna H1, a continuación, mencionadas:
Caso 1 Caso 2
Media 0,0550 -0,0107
Varianza 0,1983 0,0123
Observaciones 804,0000 804,0000
Coeficiente de correlación de
Pearson 0,4329
Diferencia hipotética de las medias 0,0000
Grados de libertad 803,0000
Estadístico t 4,5496
P(T<=t) una cola 0,0000
Valor crítico de t (una cola) 1,6468
P(T<=t) dos colas 0,000006
Valor crítico de t (dos colas) 1,9629
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El variador de frecuencia
6x〖10〗^ (-6) ≅0, con lo cual ha sido rechazada la hipótesis nula. Por lo tanto, ha sido aceptada
la hipótesis alterna. De esta forma ha sido demostrado que el sistema reduce la variación de
temperatura a ±2 °C respecto a la temperatura de consigna luego de implementar el conversor
AC/AC mediante un variador de frecuencia.
Conclusiones
Sería conveniente diseñar un conversor AC/AC a medida para cargas resistivas, debido que el
variador de frecuencia empleado se lo ha subutilizado; de esta manera se reducirían los costos de
implementación de los controladores de este tipo en máquinas termoformadoras.
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