Caso 4 - Oee
Caso 4 - Oee
Caso 4 - Oee
MAESTRISTAS
Ing. marcialalejandro@hotmail.com
2
Para cada caso, explique de forma cuantitativa como incrementar la OEE. Defina Ud.
El % de incremento y comente
SOLUCIÓN
38 580
× 100=89,31 %
43 200
Producción teórica
(700 minuto
kg
)× ( 38580 minutos ) ( 1 000
1 tn
kg
)=27 006 toneladas
RENDIMIENTO 23 900
× 100=88,50 %
27 006
Producción mala (50 ton) + (100 ton) =150 toneladas
Producción buena 10 850 ton+12 900 ton = 23 750 toneladas
CALIDAD 23 750
×100=99,37 %
23 900
Los problemas que atacar serían tiempo perdido por materia prima y el tiempo
perdido por falla en el equipo, de productos químicos.
39 576
× 100=91,61 %
43 200
RENDIMIENTO 24 516
×100=88,49 %
27 703,2
Producción mala (51,29 ton) + (102,58 ton) =153,87 toneladas
Producción buena 11 130,11 ton+13 233,03 ton = 24 363,14
toneladas
CALIDAD 24 363,14
× 100=99,37 %
24 516
Conclusiones
para el tercer caso encontramos una OEE de 69,59%, para el cuarto caso
encontramos una OEE de 63,81 %, para el quinto caso encontramos una OEE de
75,48 %, para el sexto caso encontramos una OEE de 78,54 %, los casos poseen
muy bajos niveles de OEE por lo que es recomendable implementar el TPM.
Con la implementación del TPM en el primer caso se obtuvo una OEE de 69,88%
(2,95%); para el 2do caso la OEE fue de 61,34% (2,02%); para el tercer caso
encontramos una OEE de 72,28%(2,69%); para el cuarto caso encontramos una
OEE de 66,57 % (2,76%); para el quinto caso encontramos una OEE de 78,43
%(2,95%); para el sexto caso encontramos una OEE de 80,55 %(2,01%); los casos
poseen muy bajos niveles de OEE
Recomendaciones
2. Mecanizado de corte
En la sección de corte de una empresa de mecanizados industriales se ha
trabajado 20 días durante el mes de 30 días, en 2 turnos diarios, de 8 horas cada
uno (con 15 minutos de descanso por turno). El responsable del taller revisa las
hojas de control de actividad del mes, y observa que se han registrado un total de
12,75 horas de paro por averías, 26,50 horas de cambios de utillaje con maquina
parada y 12,25 horas de paro por falta de material. La producción de la sección ha
sido de 58.356 piezas cortadas en el mes, siendo estándar de la sección 4 piezas
cortadas por minuto. Además, se han rechazado en la misma sección, por
problemas de calidad, un total de 298 piezas de esas 58.356. en procesos
posteriores, se han registrado otras 84 piezas rechazadas por defectos de corte.
SOLUCIÓN
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765 min
Tiempo perdido por cambio de 26,50 horas
utillaje 1 590 minutos
Tiempo perdido por falta de 12,25 horas
material 735 minutos
Tiempo perdido por descanso (15 min) (2 turnos) (20 días) = 600 min
10 horas
Tiempo total perdido (12,75 horas) +(26,50 horas) + (12,25 horas) (10
horas) =61,50 horas
(765 min) +(1 590 min) + (735 min) (600 minutos)
=3 690 min
Tiempo real de trabajo 320 horas – 61,50 horas=258,50 horas
19 200 minutos- 3 690 minutos=15 510 minutos
DISPONIBILIDAD 258,50
×100=80,78 %
320
15510
×100=80,78 %
19200
RENDIMIENTO 58356
×100=94 , 06 %
62040
Producción mala 298 unidades+84 unidades=382 unidades
Producción buena 58 356 unid. – 382 unid. = 57 974 unid.
CALIDAD 57 974
× 100=99,34 %
58 356
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7
Los problemas que atacar serían tiempo perdido por cambio de utillaje y el tiempo
perdido por avería, en el mecanizado de corte.
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8
DISPONIBILIDAD 268,50
×100=83,91 %
320
16 110
×100=83,91 %
19200
RENDIMIENTO 60 613
×100=94 , 06 %
64 440
Producción mala 309 unidades+ 87 unidades=396 unidades
Producción buena 64 440 unid. – 396 unid. = 64 044 unid.
CALIDAD 64 044
×100=99,38 %
64 440
La prensa N º 1 posee dos cavidades del formato 50x50 (cm) y es para trabajar a
10 ciclos por minuto, pero ayer lo hizo a 9 ciclos durante todo el día, debido a una
avería que se presentó y la cual tardo 30 minutos en ser reparada.
Cada prensa hay que pararla en 2 ocasiones en cada turno, para realizarle una
limpieza al molde, tardando 5 minutos en cada parada.
Al final del día, la prensa uno tuvo 232 piezas malas y la prensa N º 2 tuvo 864
malas.
SOLUCIÓN
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9
(
( 2 unidades ) 9
ciclos
minuto ) ( 1 290 min )=23(3
220 unidades)
unidades8 ( ciclos
minuto )
× ( 1 200 min )=28 8
( )( ) ( )
Producción real ciclos min ciclos
( 2 unid . ) 9 60 ( 3 unid . ) 8
minuto hora minuto
( 21,5 horas )=23 220 unidades
(60 )
min
hora
( 20 horas)=28 800 unidades
Producción teórica (
(2 unid .) 10 )
ciclos
minuto
× ( 1290 min )=25(3800unid (
unidades
.) 12 )
ciclos
minuto
× ( 1200 min )=43 200
(
( 2 unid . ) 10
ciclos
minuto)( 60
min
)
hora (
( 3 unid . ) 12
ciclos
minuto )
( 21,5 horas )=25 800 unidades
(60 )
min
hora
( 20 horas )=4 3 200unidades
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10
OEE POR PRENSA (0, 8958) (0, 90) (0,99) (100) (0, 8333) (0, 6667)
=79,82% (0,97) (100) =53,88%
1 290+1200 23 220+28 800 22 988+27 936
( )( )( )×100=¿
1 440+1 440 25 800+ 43200 23220+ 28 800
OEE TOTAL 2 490 52 020 50 924
( )( )( )×100=¿
2 880 69 000 52 020
(0,8646)(0,7539)(0,9789)×100=63,81%
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11
Los problemas que atacar serían tiempo perdido por alimentación y el tiempo
perdido por averías en la fabricación de las baldosas cerámicos en la prensa N º 1.
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12
Los problemas que atacar serían tiempo perdido por capacitación y el tiempo
perdido por alimentación en la fabricación de las baldosas cerámicos en la prensa
N º 2.
(
( 2 unidades ) 9
ciclos
minuto ) ( 1 326 min )=23(3
868
unidades)
unidades8 ( ciclos
minuto ) × ( 1 278 min )=30 6
( )( ) ( )
Producción real ciclos min ciclos
( 2 unid . ) 9 60 ( 3 unid . ) 8
minuto hora minuto
( 22,1 horas )=23 868 unidades
( 60 )
min
hora
( 21,3 horas)=30 672 unidades
Producción teórica (
(2 unid .) 10 )
ciclos
minuto
× ( 1326 min )=26(3520
unid (
unidades
.) 12
minuto)
ciclos
× ( 1278 min )=46 008
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13
(
( 2 unid . ) 10 )(
ciclos
minuto
60
min
hora) (
( 3 unid . ) 12
ciclos
minuto )
( 21,5 horas )=26 520 unidades
(60 hora
min
) ( 20 horas )=46 008unidades
RENDIMIENTO 23 868 30 672
×100=90 % ×100=66,67 %
26 520 46 008
Producción mala 238 unidades 888 unidades
Producción buena 23 868 unid. - 238 unid. = 23 627 30 672 unid. - 888 unid.
unid. = 29 784 unid.
CALIDAD 23 627 29784
×100=99,18 % ×100=97,10 %
23 868 30 672
OEE POR PRENSA (0, 9208) (0, 90) (0,9918) (100) (0, 8875) (0, 6667)
=82,19 % (0,9710) (100) =57,45%
1 326+1 278 23 868+30 672 23 627+29 784
( )( )( )×100=¿
1 440+1 440 26 520+46 008 23 868+30 672
OEE TOTAL 2604 54 540 53 411
( )( )( ) ×100=¿
2 880 72 528 54 540
(0,9042)(0,7519)(0,9792)×100=66,57 %
Con la reducción de los tiempos perdidos por averías y tiempo perdido por
limpieza de molde, en la prensa N º 1; tiempo perdido por limpieza de molde y
tiempo perdido por capacitación en la prensa N º 2, en la fabricación de baldosas
cerámicas, la efectividad Global del equipo se ve incrementada: 66,57%-
63,81%=2,76 %. Aunque sigue siendo baja la OEE 66,57%.
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15
Tiempo teórico de (24 horas) (15 días) (60 (24 horas) (15 días)
trabajo minutos) = 21 600 min (60 minutos) = 21 600
min
Tiempo perdido por (13 horas) (60 min) =780 min 0 horas
avería
Tiempo perdido por 0 horas (4 horas) (60 min) =240
cambio de molde min
Tiempo perdido por 0 horas (8 horas) (60 min) =480
falta de etiquetas min
Tiempo perdido por (36 min) (3 turnos) (15 días) = (36 min) (3 turnos) (15
alimentación 1 620 min días) = 1 620 min
Tiempo total perdido 2400 min 2340 min
Tiempo real de 21 600 min – 2400 min=19 200 21 600 min – 2340
trabajo min min=19 260 min
19200 19260
×100=88,89 % ×100=89,17 %
DISPONIBILIDAD 21600 21600
19200+ 19260 38 460
×100= ×100=89,03 %
21600+ 21600 43200
Producción real
( 3
unidades
minuto ) ( unidades
× ( 19200 min )=57 600 unidades
5
minuto )× ( 19260 min )=96 300 unidades
Producción teórica
( 4
unidades
minuto ) ( unidades
× (19 200 min ) =76 800 unidades
6
minuto )× ( 19 260 min )=115 560 unidade
57 600 96 300
×100=75 % ×100=83,3 %
RENDIMIENTO 76 800 115560
57 600+ 96 300 153 900
×100= ×100=80,01 %
76 800+115 560 192360
Producción mala 5760 unidades 3852 unidades
Producción buena 57 600 unid. - 5760 unid. = 51 96 300 unid. - 3852 unid. =
840 unid. 92 448 unid.
CALIDAD 51840 92 448
×100=90 % × 100=96 %
57 600 96 300
(0,89)(0,80)(0,94) ×100=66,93 %
Los problemas que atacar serían tiempo perdido por alimentación y el tiempo
perdido por averías en la fabricación de las botellas de plásticos de dos litros.
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Los problemas que atacar serían tiempo perdido por alimentación y el tiempo
perdido por falta de etiquetas en la fabricación de las botellas de plásticos de
350 mililitros.
Producción teórica
( 4
unidades
minuto ) ( unidades
× ( 20130 min ) =80 520unidades
6
minuto )
× ( 20 130 min )=120 780 unidade
60 390 100650
×100=75 % ×100=83,33 %
RENDIMIENTO 80 720 120780
60 390+ 100650 161 170
×100= × 100=79,98 %
80 720+120780 201 500
Producción mala 6 039 unidades 4 050 unidades
Producción buena 60 390 unid. – 6 039 unid. = 54 100 650 unid. – 4 050 unid.
315 unid. = 96 600 unid.
CALIDAD 54 315 96 600
×100=89.94 % ×100=95,98 %
60 390 100650
Ing. marcialalejandro@hotmail.com