0602594
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
PALMIRA
2018
DISEÑO DE LOS PILARES “MEJORA ENFOCADA” Y “MANTENIMIENTO
AUTÓNOMO” EN EL ÁREA DE EMPACADERO DEL INGENIO RIOPAILA
CASTILLA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PALMIRA
2018
Nota de aceptación:
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INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 10
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................................... 11
2. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 13
2.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 13
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 13
3. METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 14
4. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 15
5. MARCO REFERENCIAL .......................................................................................................... 16
6. MARCO TEÓRICO.................................................................................................................... 18
6.1 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ...................................................................................... 18
6.1.1 Definición: .................................................................................................................. 18
6.1.2 Objetivos del mantenimiento: .................................................................................... 18
6.1.3 Tipos de mantenimiento ........................................................................................... 19
6.2 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) ............................................................ 19
6.2.1 Definición: .................................................................................................................. 19
6.2.2 Objetivos del TPM: .................................................................................................... 20
6.2.3 Pilares del TPM ......................................................................................................... 20
6.3 MANTENIMIENTO AUTONOMO ...................................................................................... 22
6.4 MEJORA ENFOCADA ....................................................................................................... 23
6.4.1 EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO (OEE): .......................................................................... 24
6.5 SIMULACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS .............................................................. 24
7. GRUPO AGROINDUSTRIAL RIOPAILA CASTILLA S.A ....................................................... 25
7.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA .............................................................................................. 25
7.2 PROCESO PRODUCTIVO ................................................................................................ 26
7.3 LINEAS DE PRODUCCIÓN .............................................................................................. 28
7.4 PROCESO DE EMPAQUE DE AZÚCAR .......................................................................... 29
8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................. 30
8.1 PROBLEMAS COMUNES DEL ÁREA DEL EMPACADERO ............................................ 30
8.2 IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA A ESTUDIAR ................................................................. 32
8.3 FALLAS Y AVERÍAS DE LA LÍNEA FAMILIAR .................................................................. 36
8.4 PRODUCIDO (EMPACADO) VS PLANEADO .................................................................. 39
8.4.1 Identificación de causas ............................................................................................ 40
8.5 VARIACIÓN DEL PESO DE LAS REFERENCIAS ............................................................ 41
9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AUTONOMO ................................................................. 46
9.1 FASE I. LOGRAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL EQUIPO ..................................... 46
9.1.1 Limpieza inicial .......................................................................................................... 47
9.1.2 Eliminar fuentes de contaminación y lugares inaccesibles ....................................... 50
9.1.3 Establecer estándares de limpieza, lubricación, ajuste e inspección ....................... 50
9.2 FASE II. IMPLANTACIÓN TOTAL DE INSPECCIONES ................................................... 52
9.3 FASE III. KAIZEN EN MÉTODOS DE TRABAJO .............................................................. 52
10. MEJORA ENFOCADA .......................................................................................................... 54
10.1 PRODUCCIÓN NIVELADA ............................................................................................... 60
10.2 AUTOMATIZACIÓN CON ENFARDADORAS .................................................................. 65
10.2.1 Modelo de programación lineal entera mixta (MILP) ................................................ 66
10.2.2 Elección de la mejor alternativa ................................................................................ 75
11. SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA ENFOCADA ........................................ 77
11.1 ESTRUCTURA DE LA SIMULACIÓN................................................................................ 78
11.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ................................................................................ 82
12. CONCLUSIONES.................................................................................................................. 87
REFERENCIAS ................................................................................................................................. 88
LISTA DE TABLAS
MIPL: Sus siglas traducen en español “Modelo de programación lineal entera mixta”.
Es una técnica que permite modelar y resolver problemas cuya característica
principal es que los resultados factibles arrojan variables tanto discretas como
continuas.
11
con lo expresado por Laura Franco, coordinadora del empacadero, se espera una
confiabilidad del 95% y actualmente se encuentra en 88,3%.
12
2. OBJETIVOS
Diagnosticar la situación actual de los equipos críticos del área del empacadero,
de acuerdo a los requisitos de los pilares mejora enfocada y mantenimiento
autónomo.
13
3. METODOLOGÍA
14
4. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto surge de la necesidad del área del empacadero del ingenio Riopaila
Castilla de diseñar un programa de mantenimiento con características que incluyan
a toda la organización ya que las condiciones actuales no cumplen con las
necesidades y metas del área. Se pretende que la empresa a partir de este proyecto
pueda implementar posteriormente los dos primeros pilares del TPM. Es importante
que la empresa logre materializar el proyecto puesto que se espera que luego de
una inversión en tiempo y recursos humanos y financieros, el área pueda disminuir
las fallas y averías que actualmente presentan, elevando la productividad y
consiguiendo así alcanzar las metas de producción propuestas. Además pueden
tener estructurado un plan de mantenimiento que involucre el personal de la
operación y los mecánicos bajo estándares claramente definidos que permitirán un
control sobre la cantidad y calidad de mantenimiento tanto preventivo como
correctivo realizado; finalmente permitirá que los trabajadores estén motivados con
sus funciones y empiecen a adquirir habilidades que les permitan sugerir mejoras
en el área y a comprometerse con mantener los equipos a cargo bajo condiciones
óptimas de operación
15
5. MARCO REFERENCIAL
Jorge Luis Ávila Vázquez, Juan Bautista de León Benítez, Erenio González Suárez
en su artículo Valoración del impacto del mantenimiento-reparación, calidad y medio
ambiente para la extracción del azúcar crudo en un complejo agroindustrial en el
2012, concluyen que con una implementación de tecnología de mantenimiento-
reparación, se incrementa la cantidad de azúcar crudo extraída y el número de
producto final elaborado, además de lograr un ambiente que garantiza la integridad
física y mental de los colaboradores. Todo lo anterior se traduce en mayor
productividad por parte de las máquinas y trabajadores, respondiendo en una mayor
proporción a la demanda de los clientes, reducción de costes asociados a
reparaciones y no disponibilidad de máquinas, e incremento de los ingresos
asociados a una mayor elaboración de productos terminados.
Diego Alejandro Sánchez Pérez y July Andrea Lozada Arias en su trabajo de grado
titulado “Estructuración del mantenimiento productivo total (TPM) como herramienta
de mejoramiento continuo en la línea de inyección de aluminio fábrica de motores y
ventiladores Siemens S.A.” en el año 2013, proponen una metodología para la
implementación de un programa de TPM, que sirve de referencia para conocer más
sobre los procesos y pasos que se deben de realizar para llevar a cabo una buena
implementación de las bases de los pilares “Mejora enfocada” y “Mantenimiento
Autónomo”. Por otra parte, concluyen que el factor humano es la base para que sea
exitosa la implementación del TPM, por lo que generación de motivación será
fundamental para el cumplimiento de nuestros objetivos establecidos.
Francisco Javier Cárcel Carrasco en su artículo “La incidencia del factor humano en
el mantenimiento” en el año 2016, evidencia por qué el factor humano es tan
importante en el entorno del mantenimiento y cómo puede afectar el correcto
funcionamiento de los equipos y máquinas, además de perjudicar superficies y
trabajadores al propiciar accidentes. Es un elemento clave para que el sistema y/o
programa de mantenimiento sea exitoso y cumpla con sus objetivos planteados.
Agrega que a este factor no se le ha dado el peso relativo que se merece,
especialmente en las pequeñas y medianas empresas, en esta investigación sirve
de base, para realizar el análisis de los trabajadores, de sus acciones y la causa de
estas, aumentando potencialmente la disponibilidad de los equipos.
16
Francisco J. Cárcel C. en su artículo “Características de los sistemas TPM y RCM
en la ingeniería del mantenimiento” en el año 2016, concluye que las estrategias de
mantenimiento deben de perdurar en el tiempo, por lo que la disciplina por parte de
toda la organización es indispensable; por otra parte, para que estos sistemas
tengaN los efectos deseados se requiere una gran implicación especialmente del
área de mantenimiento y producción. Este artículo, es una guía para la descripción
general de las actividades que se deben llevar a cabo en para que el programa de
mantenimiento autónomo permanezca en el tiempo.
17
6. MARCO TEÓRICO
6.1.1 Definición:
El principal objetivo del mantenimiento no es reparar una falla lo más rápido posible,
por el contrario, es evitar a toda costa que esta falla suceda. Según Santiago García
Garrido en su manual sobre ingeniería de mantenimiento los objetivos que debe
tener un departamento de mantenimiento en una empresa se pueden resumir en la
figura 1.
18
6.1.3 Tipos de mantenimiento 1
6.2.1 Definición:
1 (Garrido, 2003)
19
a crear capacidades competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática
de las deficiencias de los sistemas operativos. El TPM permite diferenciar una
organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de los
costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministro, el conocimiento
que poseen las personas y la calidad de los productos y servicios finales”
El TPM contaba inicialmente con seis pilares que sirven de apoyo para la
construcción de un sistema productivo bajo esta metodología, estos pilares se
pueden observar en la figura 2.
2 (Garrido, 2003)
20
Figura 2. Pilares de TPM. (Fuente: Modificado de Sacristán, Francisco))
21
Educación y entrenamiento: Son actividades basadas en la creación de
entornos capaces de responder positivamente a los cambios del negocio, en
cuanto a tecnología, equipos y todo tipo de innovaciones.
El mantenimiento autónomo es uno de los 8 pilares del TPM, está compuesto por
una serie de actividades que deben ser realizadas por los operarios como por
ejemplo, mantenimientos de rutina que evitan el deterioro acelerado de los equipos,
ayudando a mejorar las condiciones básicas de este. Dentro de las actividades
están la limpieza, inspección, lubricación, reparaciones menores y análisis de fallas
y averías que permitan mantener el equipo trabajando bajo las mejores condiciones.
De acuerdo con Seiichi Nakajima en su libro “Introducción al TPM”, los pasos para
llevar a cabo el mantenimiento autónomo se resumen como sigue:
22
Limpieza inicial: Limpiar para eliminar el polvo y la suciedad, lubricar y apretar
pernos, descubrir problemas y corregirlos.
De acuerdo con Suzuki en su libro “TPM en industrias del proceso”: “La mejora
orientada incluye todas las actividades que maximizan la eficacia global de equipos,
procesos y plantas a través de una intransigente eliminación de pérdidas y la mejora
de rendimientos.” “…Finalmente, es importante entender que en las industrias de
proceso la actividad de mejora orientada no se dirige exclusivamente a los
elementos individuales del equipo, sino que más bien los grupos de mejora deben
dar prioridad a los problemas que elevan la eficacia del conjunto de la planta o
proceso.”
23
6.4.1 Eficiencia Global del Equipo (OEE):
La Eficiencia Global del Equipo (OEE) es un índice que se utiliza para medir la
eficiencia productiva de los recursos implicados en un proceso industrial. Su cálculo
se establece con la ecuación desarrollada por Seichi Nakajima y presentada de la
siguiente manera:
Nakajima también establece que el mínimo esperado de OEE para una industria
TPM se establece en 85%, por lo que para lograrlo el resultado de sus componentes
debe estar como mínimo en 95%
Según José F. Puche F., Juan J. Andrés C., Joaquín Gómez G., Ricardo López V.,
Sebastián Santa V., Jesús Sanz P. en su trabajo denominada “Guía práctica para
la simulación de procesos industriales”, expresa que la simulación es “una
herramienta de gran ayuda a la hora de disminuir los riesgos y optimizar la toma de
decisiones empresariales, la evaluación de inversiones en tecnología, personal e
instalaciones, así como para planificar, analizar y mejorar los procesos de la
empresa. En concreto, presenta importantes posibilidades en su aplicación a
instalaciones y procesos industriales, logísticos, de transporte o de servicios”.
José F. Puche F. et al., mencionan que las ventajas en los trabajos de ingeniería
son:
24
7. GRUPO AGROINDUSTRIAL RIOPAILA CASTILLA S.A
Riopaila Castilla S.A. es una empresa agroindustrial fundada hace 98 años, que se
dedica a la producción y comercialización de azúcar, miel, alcohol, energía y palma.
La empresa cuenta con dos plantas fabriles, una ubicada en el Km1 vía La Paila,
Zarzal (Planta Riopaila) y la otra en el KM 30 vía Cali- Florida (Planta Castilla).
25
7.2 PROCESO PRODUCTIVO
El jugo se evapora con el fin de extraer la mayor cantidad de agua posible y obtener
un subproducto denominado meladura de caña, esta meladura pasa por un proceso
de cocimiento y cristalización en tachos al vacío, dentro de los cuales se forman
cristales de azúcar a partir de la sacarosa de la caña de acuerdo con las
especificaciones dadas, en esta etapa se genera azúcar crudo. Los cristales de
azúcar se separan de la meladura, en las centrifugas y luego se lavan con agua, las
mieles vuelven a los tachos o bien se utilizan como materia prima para la producción
de alcohol en la destilería u otros procesos que requieran melaza de caña.
26
Figura 4. Proceso productivo de azúcar en Riopaila Castilla S.A. (Fuente: Informe de sostenibilidad, 2011)
27
7.3 LINEAS DE PRODUCCIÓN
En el área de empacadero de la planta Castilla (ver figura 6), se tienen tres líneas
de empaque, la industrial conformada a su vez por tres básculas, la cual empaca
sacos de azúcar blanco y refino de 25 Kg y 50 kg, la línea Big Bag en la que se
empaca azúcar blanco o refino en presentaciones de 600 kg y 1000 kg y la línea
familiar que cuenta con 7 máquinas, esta tiene la capacidad de empacar azúcar
refino en presentaciones de 1lb, 1lb americana (450g), 1 Kg, 2,5 Kg y 5 Kg pero las
que se empacan con mayor frecuencia son las de 500g, 450g y 1Kg y muy
esporádicamente la de 2,5Kg.
Figura 5. Productos fabricados en Riopaila-Castilla S.A - Planta Castilla (Fuente: Elaboración propia)
Figura 6. Diagrama del área del empacadero Planta Castilla (Fuente: Elaboración propia)
28
7.4 PROCESO DE EMPAQUE DE AZÚCAR
Las líneas de empaque Industrial y Big Bag tienen un proceso de empaque sencillo,
en el cual se pone el saco correspondiente debajo de la máquina dispensadora, se
espera que se llene y para el caso de la línea industrial un operario cose el saco,
mientras que, para la Big Bag, dos operarios se encargan de cerrar el saco con
nudos, y posteriormente pasan a la bodega de almacenamiento.
Por su parte la línea familiar, tiene un proceso con más cantidad de elementos
puesto que cuenta con 7 máquinas, las cuales se encargan de pre empacar el
azúcar en pequeñas presentaciones, estas pasan por una banda transportadora
hacia una rotonda donde se encuentran los ayudantes encargados de empacar las
pequeñas presentaciones en sacos de azúcar de mayor peso y posteriormente son
cosidos para finalmente ser almacenados en la bodega de producto terminado; este
último proceso se puede evidenciar mejor en la figura 7
PROCESO DE PRE
EMPAQUE
Sprint 1
Empacan:
*500 g Sprint 2
*454 g
PROCESO DE EMPAQUE
Sprint 3
EMPAQUE COSIDO
Transporte, MANUAL DE
MANUAL EN
Sinergy 4 mediante banda SACOS DE 25
SACOS DE 25
transportadora Kg y 50 Kg
Kg y 50 Kg
Empacan:
*1 Kg
*2,5 Kg Discovery
ALMACENAMIENTO
Sinergy 6
Sinergy 7
29
8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Por otra parte, las averías que presentan las máquinas de la línea familiar pueden
ser resueltas por los operarios de las mismas, quienes gracias a su experiencia
laboral han logrado tener los conocimientos suficientes para identificar fácilmente la
falla y resolverla, sin embargo, ellos no cuentan con las herramientas necesarias a
su disposición ni con el permiso de la gerencia para realizar esta función, por esta
razón deben esperar a que alguien del personal de mantenimiento se dirija al área
y dé una solución al problema, pero el área de mantenimiento, por su función, no
tiene disponibilidad de tiempo y se termina deteniendo el proceso de empaque.
Además de las averías que presentan las máquinas del empacadero, la
disponibilidad de estas también se ve afectada por el ausentismo del personal. Para
tener un mejor panorama de los causantes de la falta de disponibilidad de las
máquinas se puede ver la gráfica 1, la cual se realizó mediante el seguimiento,
organización y análisis de los formatos diligenciados por los operarios del área en
el primer semestre de 2017; en esta se identifica que la principal causa es la falta
de azúcar por escases de caña de azúcar y azúcar refino, pero estas son causas
externas a las labores del empacadero; por esta razón se procede con la eliminación
de estos factores en la gráfica para realizar una mejor observación y análisis de las
causas (ver gráfica 2).
30
CAUSANTE DE TIEMPO PERDIDO
I SEMESTRE 2017
450.000 60,00%
Tiempo perdido
Porcentaje relativo
400.000 50,00%
350.000
300.000 40,00%
250.000 30,00%
200.000
150.000 20,00%
100.000 10,00%
50.000
0 0,00%
Causa
Gráfica 1. Causas de tiempo perdido en el área del empacadero durante el I semestre del año 2017
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Riopaila Castilla S.A)
Porcentaje relativo
90.000
Tiempo perdido
30,00%
80.000
70.000 25,00%
60.000 20,00%
50.000
40.000 15,00%
30.000 10,00%
20.000
10.000 5,00%
0 0,00%
Causa interna
Gráfica 2. Causas de tiempo perdido en el área del empacadero durante el I semestre del año 2017
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Riopaila Castilla S.A)
31
de los tiempos muertos de las máquinas que no tienen en cuenta la falta de azúcar.
Las causas pertenecientes al grupo “otros” se pueden observar en el anexo B.
Problema: ¿En cuál línea del área del empacadero se debe enfocar este estudio?
32
Criterios: De acuerdo al objetivo anteriormente identificado y definido, se eligen las
características de las líneas del empacadero que afectan significativamente el
objetivo y/o expresan las preferencias de los expertos. Los criterios son:
indisponibilidad (tiempo que no está disponible), producción planeada (cantidad
planeada para empacar) y utilidad (utilidad promedio de las referencias que se
manejan en cada línea).
Alternativa: De acuerdo al problema se determina que las alternativas, son las líneas
que integran el área de empacadero, es decir, la línea BIG BAG, industrial y familiar.
OBJETIVO
AUMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA
CRITERIOS
DEMANDA
PRODUCCIÓN
INDISPONIBILIDAD UTILIDAD
(PLANEADA)
ALTERNATIVAS
S
LÍNEA INDUSTRIAL LÍNEA FAMILIAR LÍNEA BIG BAG
Este proceso de análisis jerárquico se hace con cuatro expertos: supervisor del
empacadero, coordinadora del empacadero, jefe de mantenimiento mecánico y jefe
de planeación del mantenimiento.
Cada uno de éstos, compara por pares cada alternativa en base a cada criterio, y
también evalúa cada criterio mediante la comparación por pares. La escala de
puntuación utilizada se puede ver en la tabla 2.
33
JUICIO DE PREFERENCIA VALOR NUMÉRICO
Preferencia igual 1
Preferencia igual a moderada 2
Preferencia moderada 3
Preferencia moderada a fuerte 4
Preferencia fuerte 5
Preferencia fuerte a muy fuerte 6
Preferencia muy fuerte 7
Preferencia muy fuerte a extrema 8
Preferencia extrema 9
Tabla 2. Escala de puntuación para las calificaciones del AHP
EXPERTO 1 EXPERTO 2
MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES
A1 A2 A3 A1 A2 A3
A1 1 1/7 1/3 A1 1 1/9 1/3
A2 7 1 5 A2 9 1 6
A3 3 1/5 1 A3 3 1/6 1
EXPERTO 3 EXPERTO 4
MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES
A1 A2 A3 A1 A2 A3
A1 1 1/6 1/3 A1 1 1/9 1/3
A2 6 1 4 A2 9 1 6
A3 3 1/4 1 A3 3 1/6 1
Tabla 3. Calificación de las alternativas en cuanto al criterio Indisponibilidad
34
EXPERTO 1 EXPERTO 2
MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES
C1 C2 C3 C1 C2 C3
C1 1 5 7 C1 1 6 9
C2 1/5 1 3 C2 1/6 1 3
C3 1/7 1/3 1 C3 1/9 1/3 1
EXPERTO 3 EXPERTO 4
MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES
C1 C2 C3 C1 C2 C3
C1 1 6 9 C1 1 1/3 4
C2 1/6 1 3 C2 3 1 7
C3 1/9 1/3 1 C3 1/4 1/7 1
Tabla 4. Comparación entre los criterios de evaluación del AHP
De la tabla 4, se puede observar que para tres expertos el criterio más relevante es
la indisponibilidad, mientras que para un experto es la cantidad producida. Entre los
tres expertos, las comparaciones fueron similares en su grado de criticidad de la
importancia. Para todos los expertos el criterio menos importante es la utilidad.
Cada evaluación por pares de los expertos se corrobora mediante el cálculo del
coeficiente de consistencia, el cual no puede ser mayor al 10%. Cada calificación
de los expertos estuvo dentro de los estándares del proceso AHP, por lo cual no se
necesitó reevaluar ninguna comparación.
RESULTADOS
A pesar de que las comparaciones entre alternativas para cada criterio fueron
semejantes, la diferencia entre el resultado del experto 4 y los otros tres expertos,
se debió a la importancia que le dio a los criterios, puesto que éste le asignó mayor
35
relevancia a la cantidad producida mientras que los tres expertos restantes a la
indisponibilidad. En concordancia con lo anterior, en la comparación por pares de
las alternativas para el criterio indisponibilidad, la línea familiar es claramente más
relevante que las demás, mientras que, para el criterio de producción, la línea
industrial es evidentemente más relevante que el resto. En efecto, un cambio de
percepción en la criticidad de los criterios, afectará radicalmente el resultado.
Por otra parte, los operarios de las máquinas en compañía de Laura Franco,
coordinadora del área, mencionan que los colaboradores del área cuentan con la
experiencia para identificar y resolver cierto tipo de fallas inmediatamente cuando
ocurren pero que no cuentan, con las herramientas ni el permiso del área de
seguridad por falta de capacitación de expertos para realizarlas; por esta razón,
finalmente deben esperar al personal de mantenimiento lo que representa pérdidas
para la empresa por tener una máquina sin funcionar durante mucho tiempo.
36
para la jefe del área ni con los estándares de mantenimiento planteados por Seiichi
Nakajima.
Cabe resaltar que los tiempos que se toman referentes a la duración de las fallas
(tiempos muertos) para el cálculo de los indicadores, no sólo incluyen el tiempo neto
de reparación de estas, sino también el tiempo inactivo que se espera a que el
personal de mantenimiento responda al llamado de solicitud, esto se debe a que,
en los registros realizados por los operarios, se pone únicamente el tiempo total sin
discriminación de la espera y la reparación. Todo esto genera que el tiempo medio
de reparación (MTTR, por sus siglas en inglés) disminuya y el tiempo medio entre
fallas (MTBF, por sus siglas en inglés) se eleve con respecto a la meta planteada
por el personal del área de 1 hora y 72 horas respectivamente. (Ver gráficas 4 y 5).
60,00
40,00 30,98
24,25 19,50 21,79 23,83 22,86
18,59
20,00
0,00
DISCOVERY SINERGY 4 SINERGY 6 SINERGY 7 SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT 3
Gráfica 4. Tiempo medio entre reparaciones (MTTR) de la línea familiar para el I-Semestre de 2017
37
TIEMPO MEDIO ENTRE REPARACIONES (MTTR)
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
DISCOVERY SINERGY 4 SINERGY 6 SINERGY 7 SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT 3
Gráfica 5. Tiempo medio entre reparaciones (MTTR) de la línea familiar para el I-Semestre de 2017
Por otra parte, para los operarios de empaque se calcula la disponibilidad, MTBF,
MTTR y confiabilidad de la zona (zona de empaque), teniendo en cuenta que los
colaboradores trabajan en paralelo, por ejemplo para el cálculo del MTBF, se halla
la tasa de fallos, sumando todas las fallas generadas por los 18 operarios de
empaque para luego dividirlo sobre seis veces el tiempo de carga de la línea familiar
(6 veces = 18 operarios/3 turnos); finalmente se calcula el inverso de este resultado
obteniendo el MTBF.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 18 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 171 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 = = ′
6 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 1 003.860 𝑚𝑖𝑛
1 1′ 003.860 𝑚𝑖𝑛
𝑀𝑇𝐵𝐹 = = = 5.871 𝑚𝑖𝑛/𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 171 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
38
CONFIABILIDAD DE LAS MÁQUINAS
100,00%
95,00% 89,91%
90,00% 86,94% 87,77% 87,58%
85,36%
85,00% 82,67%
80,12%
80,00%
75,00%
70,00%
DISCOVERY SINERGY 4 SINERGY 6 SINERGY 7 SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT 3
Gráfica 6. Confiabilidad individual y meta propuesta de las máquinas de la línea familiar para el I-Semestre de
2017
% DE
PRESENTACIÓN PLANEADO FALTANTE EXCESO REALIZADO
CUMPLIMIENTO
454 g 57.148 65.869 123.017 100,00%
500 g 190.960 81.450 109.510 57,35%
1000 g 139.457 48.837 90.620 64,98%
2500 g 76.450 1246 77.696 100,00%
FAMILIAR 464.015 130.287 67.115 400.844
Tabla 6. Cantidades empacadas y planeadas para la línea familiar en el I Semestre de 2017
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Riopaila Castilla S.A)
39
PLANEADO VS CUMPLIMIENTO
300.000
Unidades
200.000
100.000 Planeado
0 Cumplimiento
454 g 500 g 1000 g 2500 g
Presentación
Gráfica 7. Producción planeada vs cantidad cumplida para la línea familiar en el I Semestre de 2017
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Riopaila Castilla S.A)
Para identificar las causas que generan las averías e inconvenientes con el
desarrollo normal de las actividades de las máquinas y el incumplimiento de la meta
de producción se recurre a la utilización del diagrama Ishikawa o Causa-Efecto,
además, se trabaja con la técnica 5W2H (ver figura 9) con el fin de especificar la
manera como debe ser desarrollado el problema y mostrar un panorama de los
elementos que lo conforman.
Figura 9. Técnica 5W-2H para los problemas de la línea familiar del empacadero. (Fuente: Elaboración propia)
40
MÁQUINA MATERIAL
Visualización Diligencias
Figura 10. Diagrama Ishikawa de los problemas de la línea familiar del empacadero.
(Fuente: Elaboración propia)
𝑧 2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑛=
𝑒2
41
p = 0.05, el cual es el margen de error máximo admisible
e = 0.02,
z = 2.575 para un nivel de confianza del 99%.
Según, Badii, M.H., A. Guillen y J.L. Abreu (2014), el tamaño óptimo de muestra
depende tres aspectos fundamentales: cantidad de recursos, grado de precisión
deseado y tipo de distribución de los datos. En este caso, los recursos como el
capital, energía, estructura y tiempo, no proveen una limitación, excepto que el
número sea tan grande que no se pueda tomar en el tiempo del proyecto; por otra
parte, el tipo de distribución de los datos es aleatorio de tipo normal, es decir, la
varianza no depende de la media. La ecuación para este caso es la siguiente:
𝑍 2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞) 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
𝑇𝑂𝑀 = =
𝑒2 𝑒2
El proceso que se realiza en el empacadero para la toma de muestras es el
siguiente: Se toman lotes de cinco bolsas de la misma referencia al azar (cada lote
proviene de una misma máquina), cada cierto tiempo no definido, y se anotan los
pesos de las cinco bolsas. Lo anterior se realiza para cada presentación (teniendo
en cuenta todas las máquinas que empacan esa referencia), por lo que se puede
catalogar como un muestreo probabilístico estratificado desproporcionado ya que la
población se subdivide en estratos, segmentos homogéneos (cada una de las
máquinas que empacan una misma referencia), y se toman para este caso lotes de
cinco muestras, para luego combinarlas en una sola muestra y así calcular el
promedio y la desviación de la variable deseada (peso de cada referencia). Para el
muestreo de la referencia de 1 Kg, se toman 788 muestras de dosificación de las
bolsas de 1000 gramos, correspondientes a las máquinas Sinergy 4, Sinergy 6 y
Discovery. Los valores de la estadística descriptiva obtenida con las 788 muestras
se muestran en la tabla 7.
Recuento 788
Promedio 1010,14
Mediana 1009,0
Moda 1009,0
Desviación Estándar 7,13398
Mínimo 1000,0
Máximo 1099,1
Rango 99,1
Sesgo 6,57297
Curtosis 55,7395
Tabla 7. Resumen estadístico para la presentación de 1 Kg
42
Se realiza un histograma de frecuencias, con un número de clases y/o intervalos de
11, el cual se obtuvo con la regla de Sturges.
Histograma. Presentación 1 kg
500
Frecuencia 400
300
200
100
0
998 1019 1040 1061 1082 1103
Intervalos
Recuento 776
Promedio 1009,35
Mediana 1009,0
Moda 1009,0
Desviación Estándar 2,97593
Mínimo 1000,0
Máximo 1020,0
Rango 20,0
Sesgo 0,395159
Curtosis 0,987434
43
Histograma. Presentación 1 kg
240
200
160
Frecuencia
120
80
40
0
999 1006 1013 1020
Intervalos
Figura 12. Histograma de frecuencias para la presentación de 1 Kg eliminando el valor atípico (Obtenido en
Statgraphics)
Por otra parte, la distribución es leptocúrtica, es decir, tiene una alta concentración
de valores en la región central de la distribución.
A continuación, se halla la probabilidad de que una bolsa de libra de azúcar esté por
debajo del límite inferior permitido (996 g).
996 𝑔 − 1009,350𝑔
𝑧= ≅ −4,49
2,97593
Por otra parte, se calcula la probabilidad de que la bolsa contenga más de 1005 g
(límite superior permitido).
1005 𝑔 − 1009,350𝑔
𝑧= ≅ −1,46
2,97593
44
Con lo anterior, se puede concluir que las bolsas de azúcar de kilo se encuentran
dentro de las especificaciones en un 7,21%.
50 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠𝑘𝑖𝑙𝑜
#𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠𝑘𝑖𝑙𝑜 = 90.620 𝑄𝑄 ∗ = 4′. 531.000
1𝑄𝑄
Este valor se multiplica con la probabilidad de que contenga más de los 1005 g, el
cual es el límite superior aceptado, por el peso que en promedio se está empacando
de más.
Este procedimiento se realiza para las otras tres referencias, los cuales se pueden
observar en la tabla 9.
45
9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AUTONOMO
El JIPM divide los 7 pasos en tres fases, tal como lo muestra la figura 13; los
primeros tres pasos componen la primera fase para la detección, prevención y
mantenimiento de las condiciones básicas para que el equipo opere y tienen como
objetivo que los operarios se interesen y responsabilicen por el equipo que tienen a
su cargo; en los pasos cuatro y cinco que forman la fase dos, se implantan los
estándares de las inspecciones desarrolladas en la primera fase bajo procesos
normativos y de capacitación, es decir, los líderes de los equipos de mantenimiento
autónomo enseñan los procedimientos de inspección a sus miembros, esto con el
fin de reducir las fallas y que hayan operarios que comprendan y dominen sus
equipos y procesos y la fase final compuesta por los pasos seis y siete permite
evaluar las actividades y metodologías propuestas y mejorar continuamente para
mantener el sistema diseñado. Sin embargo, es de gran importancia tener una
etapa previa de preparación para esta nueva metodología, en esta se deben realizar
los anuncios formales de inicio del proyecto TPM a todos los implicados, además
se deben realizar campañas educativas de promoción y divulgación y estructurar
los equipos de trabajo con sus respectivos roles y responsabilidades desde el
comité de TPM hasta los pequeños grupos de mejoramiento para que finalmente se
pueda definir el principal objetivo a lograr y su respectivo plan de acción.
Para lograr las condiciones básicas del equipo, se deben llevar a cabo los pasos
uno, dos tres del mantenimiento autónomo propuesto por JIPM. Esta primera fase
se puede trabajar en conjunto con la metodología de las 5’s puesto que para ambos
los pasos son limpieza, desalojo y orden.
46
1. Limpieza inicial
6. Mantenimiento autónomo
sistemático
KAIZEN EN MÉTODOS DE
TRABAJO
7. Práctica plena de la autogestión
La limpieza significa eliminar la suciedad y todo tipo de materia extraña del equipo,
herramientas y el entorno en general. Este procedimiento además de remover el
polvo, permite identificar pequeños defectos, lugares de difícil acceso y fuentes de
contaminación.
47
Para lograr el primer paso, se debe organizar una campaña de orden y limpieza
inicial, en la cual se eliminarán los elementos que rara vez se usan y se
reorganizaran los que se usan con mayor frecuencia, también se deben limpiar los
equipos minuciosamente, pisos, techos paredes y todo el entorno de trabajo; la
limpieza debe ser realizada por los operarios del empacadero y los del área de
mantenimiento, en acompañamiento de la coordinadora y supervisor del área.
La jornada de limpieza crea motivación gracias a sus resultados para que se siga
efectuando este proceso diariamente.
48
Figura 15. Tarjeteo de elementos de poco uso o en desuso
49
9.1.2 Eliminar fuentes de contaminación y lugares inaccesibles
En esta etapa la idea es que sean los mismos operarios quienes a través de su
experiencia tanto laboral como al realizar la limpieza, propongan ideas de mejora.
Como parte del diseño del programa de mantenimiento autónomo, para este paso
se sugiere lo siguiente:
Los líderes del proyecto TPM brindan asesoría técnica a los operarios sobre
metodologías de análisis como el de los 5 Por qué, Causa-Efecto, Controles
visuales, etc.
Hacer reuniones con el equipo de líderes de los pequeños grupos de
mantenimiento para la planeación de actividades que promuevan la generación
de ideas de los operarios.
Recolección de ideas de mejora dadas escrita o verbalmente por los operarios
y someterlas al debido proceso de revisión por el comité primario de TPM.
Premiar las mejores ideas y dar pequeños reconocimientos a todos los que
aportaron alguna mediante reconocimientos grupales.
El desarrollo de los dos pasos anteriores les permite a los operarios determinar el
estándar de las condiciones ideales de limpieza lo que permite que las actividades
de limpieza, y mantenimiento básico sean más simples de ejecutar.
El objetivo de este paso es mantener las condiciones básicas del equipo planteadas
en el primer paso y realizar inspecciones en los lugares precisos y en el menor
tiempo posible con el fin de prevenir el deterioro.
Una de las causas por las que el desarrollo de estándares es un proceso complejo,
es porque generalmente quienes los elaboran no son quienes los van a utilizar y se
convierten para los operarios en un conjunto de reglas y normas que deben cumplir,
pero no tienen conocimiento sobre su importancia ni tienen herramientas básicas
para darle seguimiento a estos, además los llevaran a cabo sin la motivación
requerida para hacerlo.
50
Para establecer los estándares de limpieza, lubricación, ajuste e inspección se
requiere un trabajo conjunto del personal del área de mantenimiento y el de
producción, por esta razón, se propone que sean los operarios de las máquinas
quienes en compañía del comité de TPM y el personal de mantenimiento que son
quienes cuentan con la capacitación para tal fin diseñen los estándares. Para este
proceso se sugiere lo siguiente:
51
producción y de ser así, buscar las alternativas para su disminución sin verse
afectado ninguno de estos.
Dentro de esta fase se encuentran los pasos cuatro y cinco del mantenimiento
autónomo, se trata de realizar correctamente los procesos de inspección de los
equipos y procesos con el objetivo de mejorar la fiabilidad global de los equipos y
procesos y prevenir el deterioro.
Capacitar a los operarios para que lleven a cabo chequeos generales del equipo
Los operadores y el equipo de mantenimiento realizan los manuales y listas de
chequeo para inspeccionar cada una de las máquinas del empacadero en
conjunto con los líderes de mantenimiento.
Realizar en el sitio de trabajo los manuales y listas planteados para evaluar su
veracidad en cuanto a tiempo de ejecución y el resultado obtenido e ir
respondiendo a las anomalías presentadas
Implementación de controles visuales como por ejemplo las tarjetas TPM (anexo
E) para la identificación de anomalías. Mediante estas tarjetas cada quien
(producción o mantenimiento) deberá reconocer si la solución le corresponde o
no y el estado en que se encuentra.
Tener operarios capaces de identificar anomalías basándose en su propio
concepto sin necesidad de ceñirse a una lista de chequeo, además de poder
realizar propuestas de mejora a las inspecciones existentes con el fin de hacer
este proceso menos tedioso y que finalmente lo incorporen a su rutina de
trabajo.
En esta fase se incluyen los pasos seis y siete del mantenimiento autónomo; el
primero de ellos es el mantenimiento autónomo sistemático; en esta etapa se deben
reevaluar todos los estándares y procedimientos definidos mediante una
52
comparación con la realidad, con el fin de asegurar todas las actividades del
mantenimiento autónomo. Para llevar a cabo esta fase, es necesario que los
operarios y el personal de mantenimiento estén completamente calificados para
realizar los procesos de inspección y así mismo poder realizar propuestas de
mejoramiento continuo de los estándares; para ello se sugiere lo siguiente:
¿Qué hacer?
¿Cuándo hacerlo?
¿Dónde hacerlo?
¿Cómo hacerlo?
53
10. PROGRAMA DE MEJORA ENFOCADA
2. Comprender la situación
3. Descubrir y eliminar
anormalidades
4. Analizar causas
5. Plan de mejora
6. Implantar mejora
8. Consolidar beneficios
54
Dentro de este capítulo se mencionan dos ideas de mejora, una es la nivelación de
la producción y otra es la automatización del proceso de empaque, estas mejoras
se plantean de acuerdo con la consulta de la literatura y la visita a empresas donde
realizan proyectos de TPM.
Para la selección del tema de mejora, los directivos en conjunto con el equipo TPM
deben visitar constantemente el área del empacadero con el fin de observar y
determinar en conjunto con los colaboradores las dificultades que se presentan
tanto operativas como de la estructura y mano de obra. Se sugiere que para esta
etapa de observación se conformen equipos de mejoramiento que vayan alineados
con la estrategia del área y de la compañía en general, la idea de estos grupos es
que estén conformados por el personal operativo y administrativo con un líder. La
finalidad de estos equipos es que surjan varias ideas de mejoramiento a partir de
actividades dinámicas como la creación de logo, misión, visión y valores para cada
uno de los grupos y actividades de capacitación en temas sobre TPM.
55
Figura 19. Equipo de mejoramiento (Fuente: Elaboración propia)
Después de realizar las observaciones, cada equipo debe definir el tema de mejora
y a partir de ahí planear una serie de actividades que de acuerdo a los niveles de
dificultad deben tener a los responsables de la ejecución ya sea el personal de
mantenimiento, los líderes del proyecto o los equipos de mantenimiento autónomo
ya conformados. De acuerdo con Tokutaru, cada problema o dificultad debe ser
evaluado con una calificación de A, B o C, para los proyectos de mejora con un
grado de dificultad A, el responsable debe ser un líder del proyecto; para los de
grado de dificultad B, el responsable debe ser el departamento de mantenimiento;
y para los de grado de dificultad C, los equipos de mantenimiento autónomo. (Ver
figura 20)
56
•Pérdidas y problemas que afectan a muchos departamentos
•Fuentes principales de derrames y fugas que se han dejado sin chequear durante varios años.
•Problemas serios, urgentes que causan retrasos en entregas, reclamaciones de clientes importantes
Una vez definido el tema y establecidos los equipos con sus respectivos roles y
responsabilidades se debe registrar el tema de forma clara y precisa, para esto se
sugiere la utilización del formato del anexo F, el cual permite una presentación clara
y entendible para todos los niveles de la empresa.
57
habilidades para definir cada uno sus objetivos con planes de acción ejecutables a
corto y mediano plazo.
Para analizar las causas de debe tener definidas y estratificadas las pérdidas y el
principal problema presentado dentro del área y definido por cada uno de los
equipos de mejoramiento, en este paso se sugiere la utilización de herramientas
como el análisis de Know-Why, también denominado ¿Por qué? ¿Por qué?, esto
permite ir más allá de las situaciones e identificar causas raíces para el problema
central.
Para el análisis de las causas se realizó en conjunto con el personal del área la
construcción del diagrama Ishikawa observado en el capítulo de análisis de la
situación actual, además se ejecutó también el análisis Know-Why a partir de una
lluvia de ideas de los colaboradores. (Ver anexo G) Se sugiere que este análisis sea
realizado por cada uno de los equipos de mejoramiento con el fin de encontrar más
causas asociadas al problema principal y así mismo más ideas de mejora.
58
que permitieron realizar un mejor análisis de la situación, además la propuesta para
la adquisición de herramientas de trabajo que les permitan a ellos prestar primeros
auxilios a las máquinas. Además, se realizaron visitas a empresas que tienen
implementado TPM para observar la estructura de las instalaciones y la forma de
trabajo de estas, a partir de ahí, en compañía con el personal administrativo y
teniendo en cuenta que la principal perdida identificada dentro de la operación es la
perdida de trabajo manual, se definieron dos alternativas de mejora, una es la
nivelación de la producción y la otra es la automatización del proceso de empaque.
59
Además, se debe de realizar auditorías siempre que se culmine cada paso y planear
y ejecutar acciones que cercioren los logros alcanzados en cada fase. Estas
auditorías también se realizan con la intención de que los equipos reflexionen sobre
el progreso de las mejoras y determinen las nuevas acciones a realizar antes de
seguir con la siguiente fase.
SINERGY 7
OPERARIOS DE EMPAQUE:
- ENSACAR PRESENTACIONES DE LIBRA
AMERICANA, LIBRA, KILO Y 2,5 KILOS.
SINERGY 6 - COSER SACOS
DISCOVERY
5
SINERGY 4
SPRINT 3
SPRINT 2
SPRINT 1
60
ZONA DE PREEMPAQUE
ZONA DE EMPAQUE
SINERGY 7
SPRINT 1
SINERGY 6
OPERARIOS DE EMPAQUE:
DISCOVERY - ENSACAR PRESENTACIONES
5 DE KILO Y 2.5 KILOS
- COSER SACOS
SINERGY 4
Por otra parte, la implementación del sistema Kanban sería ideal, sin embargo, es
una herramienta compleja de introducir en los procesos del empacadero puesto que
no solamente necesita de la participación y responsabilidad al interior de la
organización, sino también de los proveedores.
61
Luego, se calcula el takt time con el fin de encontrar el ritmo de producción de la
línea familiar del empacadero. A continuación, se muestra el cálculo del takt time
para el caso de la referencia de libra y libra americana (454 g) en el mes de enero
(mes 1), se realiza juntos porque no se encuentra definido qué máquina va a
empacar una referencia y cuál máquina empacará la otra, por lo tanto, se suma la
demanda mensual, mientras que el tiempo disponible es el mismo debido a que si
una máquina empaca una presentación, no puede empacar la otra al mismo tiempo.
Se halla el takt time mensual, ya que como la demanda es variable para los
diferentes meses, hay uno para cada uno de estos.
28.630 (𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑒𝑠1)
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎 − 𝑚𝑒𝑠1 = = 0,71𝑚𝑖𝑛/𝑄𝑄
40.400 (𝑄𝑄/𝑚𝑒𝑠1)
A partir de este cálculo, se halla el takt time para las demás referencias, el resultado
se puede observar en la tabla 11
Tiempo Demanda
Takt time del
Mes Estación disponible mensual Lista de ítem
mes(min)
mensual (min) (QQ)
40.400 0,71 454 g y 500 g
Preempaque
1 28.630 43.028 0,67 1 kg y 2,5 kg
Empaque 83.428 0,34 Todas las referencias
44.400 0,64 454 g y 500 g
Preempaque
2 32.670 43.629 0,66 1 kg y 2,5 kg
Empaque 88.029 0,33 Todas las referencias
46.500 0,62 454 g y 500 g
Preempaque
3 21.100 41.250 0,69 1 kg y 2,5 kg
Empaque 87.750 0,33 Todas las referencias
44.800 0,64 454 g y 500 g
Preempaque
4 20.344 46.200 0,62 1 kg y 2,5 kg
Empaque 91.000 0,31 Todas las referencias
15.300 1,87 454 g y 500 g
Preempaque
5 9.420 11.000 2,60 1 kg y 2,5 kg
Empaque 26.300 1,09 Todas las referencias
56.708 0,50 454 g y 500 g
Preempaque
6 29.925 30.800 0,93 1 kg y 2,5 kg
Empaque 87.508 0,33 Todas las referencias
Tabla 11. Takt time por proceso y por referencia para la línea familiar
(Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Riopaila Castilla S.A)
62
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝.𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 1−𝑀𝑒𝑠 1 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎
Por lo cual, la fórmula está dada por (ejemplificación, del caso de asignación de
demanda de libra, para el mes de enero):
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 1
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔.𝑀á𝑞 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐. =
4
Tiempo uso Tiempo uso Tiempo uso Tiempo uso Tiempo uso Tiempo uso
Máquina
(min/mes1) (min/mes2) (min/mes3) (min/mes4) (min/mes5) (min/mes6)
Sprint 1 21.611,60 23.716,04 24.788,68 23.924,38 7.968,75 30.229,26
Sprint 2 21.611,60 23.716,04 24.788,68 23.924,38 7.968,75 30.229,26
Sprint 3 21.611,60 23.716,04 24.788,68 23.924,38 7.968,75 30.229,26
Sinergy 4 22.873,33 23.695,34 20.032,38 32.994,50 0,00 0,00
Discovery 5 8.800,00 8.360,00 10.560,00 0,00 8.800,00 24.640,00
Sinergy 6 22.246,12 23.045,58 19.483,06 32.089,75 0,00 0,00
Sinergy 7 21.611,60 23.716,04 24.788,68 23.924,38 7.968,75 30.229,26
Operario n 27.598,08 29.528,78 29.688,01 30.956,78 8.608,67 30.635,50
Tabla 12. Tiempos de ocupación de cada recurso del empacadero
63
En la tabla 12, se muestran los tiempos de ocupación de cada recurso del
empacadero, los resaltados en color rojo, significan que son mayores al tiempo
disponible del recurso para ese periodo de tiempo, por ejemplo, el tiempo de uso
necesario de la máquina Sprint 1 en el mes de Marzo para cumplir con la demanda
correspondiente, sobrepasa el tiempo disponible (24.788,68 min > 21.100 min), esto
significa que para ese periodo de tiempo, la máquina Sprint 1 no puede cumplir con
la demanda asignada, resaltando que las asignaciones se hacen de acuerdo a la
velocidad de empaque, es decir, si se necesita 1000 unidades de libra y de las
cuatro máquinas que la pueden pre empacar, una es más eficiente que las demás,
a ésta se le asigna la mayor cantidad de unidades posible (sin que se pase del
tiempo disponible); cuando lo anterior sucede, es porque no hay otra máquina a la
cual asignar las unidades restantes.
En la tabla 12, también se puede observar que los tiempos de uso para los seis
periodos de las máquinas Sprint 1, 2 y 3 y Sinergy 7, son iguales. Lo anterior se
debe a dos cosas: el tiempo disponible para estas máquinas en todos los periodos
y la velocidad de empaque para cualquiera de las dos posibles referencias (libra y
libra americana) son iguales, lo que genera una asignación equitativa de las
demandas. Por otra parte, las máquinas Sinergy 4 y 6 y Discovery 5, a pesar de
tener el mismo tiempo disponible en todos los periodos, las velocidades de empaque
de las dos referencias posibles (1 kilogramo y 2,5 kilogramos) son diferentes,
trayendo consigo una asignación no equitativa.
Se puede concluir que, dado que el tiempo que las máquinas y operarios están en
uso no siempre son menores al tiempo disponible para el proceso, la capacidad de
los recursos con los que se cuenta actualmente no satisface totalmente la demanda
de las referencias en los seis periodos. Adicionalmente, cabe resaltar que, al tiempo
disponible determinado para las máquinas y operarios, no se ha tenido en cuenta
los tiempos muertos generados por las averías en el caso de las máquinas, y por el
ausentismo en el caso de los operarios, tiempos que afectan la disponibilidad de los
recursos.
64
detiene cuando se presentan inviernos fuertes y extensos, y la nivelación de la
producción por SKUs, se hace imposible mientras que no se nivele la cantidad de
producción. Sin embargo, en la propuesta de introducción de enfardadoras a la
línea, se mantiene la célula de trabajo, flujo continuo pieza a pieza (unidad de tiempo
= mes) y se espera alcanzar a operar bajo el takt time, dependiendo de la nueva
capacidad.
Se evaluará la inclusión de una y/o dos enfardadoras que reemplacen los operarios
de empaque y así se pueda alcanzar la demanda generada y reducir el efecto del
ausentismo. En la actualidad, el área de empaque de la línea familiar, cuenta con
14 operarios por turno, lo que se traduce en un total de 42 colaboradores por día,
de los cuales 36 son operarios de la rotonda (12 por turno). De esos 12 operarios
de la rotonda por turno, seis se dedican a empacar y los otros seis a coser los sacos.
Se plantea adquirir enfardadoras que realicen el trabajo de los colaboradores de la
rotonda, manteniendo así a un trabajador por cada enfardadora que se adquiera,
cada uno de estos asignados para el manejo y cuidado de esta. Como resultado se
obtiene que, de los 42 operarios por día, si se adquiere una enfardadora se
mantendrían sólo 27, por otra parte, si se adquiere dos enfardadoras se mantendría
12 operarios por día, reduciendo más del 70% y por ende un 70% de probabilidad
de que falten los operarios, ya sea por motivo de ausentismo, capacitaciones o
diligencias laborales.
65
10.2.1 Modelo de programación lineal entera mixta (MILP)
PARÁMETRO ORIGEN
Capacidad nominal de diseño, obtenido de la coordinadora del empacadero
Toma de tiempos a operarios empacando sacos de cada una de las
presentaciones, obtenido de la practicante del empacadero
𝑻𝒊𝒆 Capacidad nominal de diseño, obtenido del fabricante
Calculado a partir de información dada de la coordinadora del empacadero
sobre tiempos muertos de las máquinas
Calculado a partir de información dada de la coordinadora del empacadero
sobre ausentismo, entre otros, de los operarios
𝑫𝑒𝑡 Obtenido a partir de un caso similar en un ingenio
Conteo de defectuosos de cada máquina al empacar cada producto,
obtenido de la practicante del empacadero
Conteo de defectuosos de cada operario al empacar un saco de cada
producto, obtenido de la practicante del empacadero
𝑫𝒆𝒎𝒊𝒕 Obtenido a partir de un caso similar en un ingenio
𝑷𝒊𝒆 Obtenido de la coordinadora del empacadero
Tabla 13. Origen de los parámetros utilizados para el desarrollo de los escenarios de los modelos de
Parámetros
66
𝑻𝒊𝒐 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖 [𝑠]
Variables
𝑀á𝑥 𝑊 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑜𝑡
𝑖=1 𝑜=1 𝑡=1
Restricciones
Cumplimiento de la demanda
18
67
Relación máquina-referencia
2 6
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑚𝑡 = 0 ∀𝑚 ≥5
𝑖=1 𝑡=1
4 6
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑚𝑡 = 0 ∀𝑚 ≤4
𝑖=3 𝑡=1
RESTRICCIÓN JUSTIFICACIÓN
Verifica que el tiempo que lleva pre empacar por la máquina en el periodo t, la cantidad
Capacidad de las máquinas asignada de todos los productos no sobrepase su disponibilidad en ese periodo. Lo
anterior se realiza para cada máquina, y para cada periodo.
Verifica que el tiempo que lleva empacar por el operario en el periodo t, la cantidad
Capacidad de los operarios asignada de todos los sacos de productos no sobrepase su disponibilidad en ese periodo.
Lo anterior se realiza para cada operario, y para cada periodo.
Verifica que el tiempo que lleva empacar por la enfardadora en el periodo t, la cantidad
Capacidad de las
asignada de todos los sacos de productos no sobrepase su disponibilidad en el periodo t.
enfardadoras
Lo anterior se realiza para cada enfardadora, y para cada periodo.
Verifica que la cantidad empacada por los operarios y/o enfardadoras sea la cantidad que
Balanceo pre-empaque y
las máquinas han pre empacado, ya que no puede haber un almacén de producto en
empaque
proceso, ni se puede empacar más de lo que se ha pre empacado.
Verifica que la cantidad que se haya empacado en el periodo t de todos los productos, no
Cumplimiento de la demanda exceda la cantidad demandada, y al maximizar la cantidad empacada de los productos, se
trata de cumplir con la demanda de cada referencia en cada periodo de tiempo.
Asegura que las máquinas pre empacadoras no puedan pre empacar ciertas referencias
Relación máquina-referencia en ningún periodo de tiempo (la máquina no tiene la capacidad para pre empacar ciertas
referencias por su diseño).
Tabla 14. Justificación de las restricciones utilizadas en el MIPL
68
realidad en este periodo de tiempo, ya que en el ingenio Riopaila Castilla, no se
cumplió con 130.287 QQ, del cual el 100% son de las referencias de 500 g y 1 kg.
El modelo arroja un resultado mejor, debido a que optimiza la producción y los
parámetros son constantes, mientras que, en la realidad, éstos varían.
Real Modelo Real Modelo Real Modelo Real Modelo Real Modelo Real Modelo
454 g 8.043 10.793 10.465 11.191 7.417 10.793 5.430 11.182 39.789 - 51.873 12.759
500 g 20.065 29.591 20.595 29.122 12.122 23.892 13.330 26.976 9.174 14.691 34.226 34.850
1 kg 29.240 32.016 24.644 33.174 12.934 14.451 20.564 13.353 955 - 2.285 -
2,5 kg 10.088 9.481 11.423 10.429 11.620 - 802 - 9.073 10.978 34.691 30.788
Tabla 15. Comparación entre los resultados obtenidos y la realidad del primer semestre de 2017
En la tabla 15, se puede observar que las cantidades empacadas son mayores en
la mayoría de los casos, sin embargo, se mantiene cierta similitud con la realidad,
el hecho de que el modelo sea de optimización hace que sea imposible que las
cantidades sean iguales. Además, se evidencia que, en el resultado del modelo,
cuando no existe demanda de alguna referencia en algún mes, no empaca, en la
realidad sí.
MILP. Escenario 2
69
Parámetros
𝑷𝒊𝒎
= 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑚 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖
𝑷𝒊𝒐
= 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖
𝑷𝒊𝒆
= 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖
Variables
𝑿𝒊𝒎𝒕
= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑚 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 [𝑢𝑛𝑖𝑑]
𝒁𝒊𝒆𝒕
= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 [𝑢𝑛𝑖𝑑]
70
Restricciones
Cumplimiento de la demanda
9
Relación máquina-referencia
2 6
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑚𝑡 = 0 ∀𝑚 ≥5
𝑖=1 𝑡=1
4 6
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑚𝑡 = 0 ∀𝑚 ≤4
𝑖=3 𝑡=1
71
de los operarios solamente sino también de la enfardadora. La explicación de las
restricciones utilizadas se encuentra en la tabla 14.
Esc. 1 Esc. 2 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 1 Esc. 2
454 g 10.793 10.793 11.191 11.191 10.793 9.479 11.182 10.104 - - 12.759 13.140
500 g 29.591 29.591 29.122 29.122 23.892 25.339 26.976 28.164 14.691 14.691 34.850 34.431
1 kg 32.016 32.016 33.174 33.174 14.451 20.818 13.353 22.216 - - - -
2,5 kg 9.481 10.978 10.429 10.429 - - - - 10.978 10.978 30.788 30.788
Tabla 16. Comparación entre los resultados obtenidos en el escenario 1 y escenario 2 del MIPL I - semestre
de 2017 (Fuente: Elaboración propia)
En la tabla 16, se puede observar que con la inclusión de una enfardadora que
reemplaza en la función de empaque a 18 operarios (en total, tres turnos) en el
proceso de empaque, existe un aumento de la capacidad de empaque en diferentes
periodos de tiempo (meses). Particularmente se evidencia el aumento del empaque
de la referencia de libra y kilo, por ejemplo, en marzo aumentó en 1.447 y 6367,
respetivamente, en abril incrementó en 1.188 y 8.862, respectivamente; en cuanto
a las demás referencias, se destaca el aumento del empaque de la referencia de
2,5 kg en enero, el cual es de 1.497, y 381 de libra americana en junio.
MILP. Escenario 3
72
Parámetros
Variables
𝑀á𝑥 𝑊 = ∑ ∑ ∑ 𝑍𝑖𝑒𝑡
𝑖=1 𝑒=1 𝑡=1
Restricciones
73
4
Cumplimiento de la demanda
2
Relación máquina-referencia
2 6
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑚𝑡 = 0 ∀𝑚 ≥5
𝑖=1 𝑡=1
4 6
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑚𝑡 = 0 ∀𝑚 ≤4
𝑖=3 𝑡=1
74
El modelo del escenario 3 se programa en AMPL (anexo J), y se resuelve mediante
el servidor NEOS-SERVER en el solver Gurobi arroja una solución que muestra
que, en el primer semestre, no se cumplió con 66.013 QQ de la producción
planeada, de los cuales el 70,33% pertenecen a las referencias de 500 g y 1 kg. La
solución muestra una reducción con base a lo evidenciado en el escenario 1,
produciendo 27.492 QQ de más.
Esc. 2 Esc. 3 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 2 Esc. 3
454 g 10.793 10.793 11.191 7.494 9.479 8.219 10.104 11.191 - - 13.140 13.140
500 g 29.591 29.591 29.122 33.194 25.339 26.716 28.164 26.966 14.691 14.691 34.431 34.431
1 kg 32.016 32.016 33.174 33.174 20.818 24.830 22.216 28.383 - - - -
2,5 kg 10.978 10.978 10.429 10.429 - - - - 10.978 10.978 30.788 30.788
Tabla 17. Comparación entre los resultados obtenidos en el escenario 2 y escenario 3 del MIPL I - semestre
de 2017 (Fuente: Elaboración propia)
75
La inversión de la alternativa 1 es nula, mientras que para la alternativa 2 y 3, de
acuerdo con una cotización de carácter confidencial realizada es $284.772.103 y
$569.544.206, respectivamente.
En las gráficas 6 y 7 se pueden observar los diagramas de flujo de efectivo para las
alternativas 2 y 3.
Se calcula el valor actual neto para las dos alternativas (2 y 3), sólo teniendo en
cuenta la inversión en el periodo 0, el ahorro anual generado por el pago de nómina
de 12 y 24 trabajadores respectivamente, y en cuanto a materiales, ya que la
enfardadora trabaja con fardos y no sacos, los cuales son más económicos. El ciclo
del proyecto es de 10 años, tiempo que se toma cuando el proyecto de inversión es
de maquinaria y equipos. Se toma un TREMA del 10%.
A = $236'075.318
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 = N
0
$284'772.103
A = $392'686.750
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = N
$569'544.206
76
𝑉𝑃(10%)2 = −$284′ 772.103 + $236′075.318(𝑃/𝐴, 10%, 10) = $1.165′ 808.528
Como las dos tienen un VP mayor que cero, con la i = TREMA, las dos alternativas
justifican su inversión. La alternativa 2 al necesitar una menor inversión se
seleccionaría a menos que se justifique el capital adicional asociado a la alternativa
3.
A = $156'611.433
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = N
$284'772.103
Por esta razón, se decide simular el escenario 3, el cual se eligió como la mejor
alternativa, debido a su aumento de la productividad, utilidad, reducción de costos,
entre otros, esto con el objetivo de evidenciar su mejoría aproximada y asemejada
77
a la realidad, ya que en el modelo optimiza el resultado, y en la vida cotidiana, es
imposible hacerlo.
Se cuenta con tres tolvas que suministran azúcar a las siete máquinas para el pre
empaque de las presentaciones de 454 g, 500 g, 1 kg y 2.5 kg. La tolva familiar 4
surte a Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3, la tolva familiar 1 abastece a la Sinergy 6 y
Sinergy 7, mientras que la tolva familiar 2 provee a la Sinergy 4 y Discovery 5. Se
organiza las máquinas Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sinergy 7 en una zona para surtir
a la enfardadora 1, mientras que las máquinas Sinergy 4, Discovery 5 y Sinergy 6
se ubican en otra zona para suministrar a la enfardadora 2.
78
ZONA DE SUMINISTRO DE AZÚCAR ZONA DE PREEMPAQUE
ZONA DE EMPAQUE
SPRINT 1
TOLVA FAMILIAR 4
SPRINT 2
ENFARDADORA 1
SPRINT 3
SINERGY 7
TOLVA FAMILIAR 2
SINERGY 6
DISCOVERY
ENFARDADORA 2
TOLVA FAMILIAR 1 5
SINERGY 4
Tasa de llegada
1 Tolva familiar 4 180 unid/h
2 Tolva familiar 2 180 unid/h
3 Tolva familiar 1 180 unid/h
Entidades 4 Clientes de libra americana 1 unid/mes
5 Clientes de libra 1 unid/mes
6 Clientes de kilo 1 unid/mes
7 Clientes de 2,5 kilos 1 unid/mes
Tabla 18. Entidades utilizadas en el modelo de simulación
VARIABLES JUSTIFICACIÓN
79
Cuando la enfardadora empaca un fardo de la presentación libra
Fardo libra americana americana, esta toma valor de 1. Además, sirve de insumo para el
contador de fardos de esta presentación.
Cuando la enfardadora empaca un fardo de la presentación libra, esta
Fardo libra toma valor de 1. Además, sirve de insumo para el contador de fardos de
esta presentación.
Cuando la enfardadora empaca un fardo de la presentación kilo, esta
Fardo kilo toma valor de 1. Además, sirve de insumo para el contador de fardos de
esta presentación.
Cuando la enfardadora empaca un fardo de la presentación 2,5 kilos,
Fardo súper kilos esta toma valor de 1. Además, sirve de insumo para el contador de
fardos de esta presentación.
Sirve de insumo para la variable faltante de esta presentación, además
Demanda libra americana
para el contador de demanda de libra americana.
Sirve de insumo para la variable faltante de esta presentación, además
Demanda libra
para el contador de demanda de libra.
Sirve de insumo para la variable faltante de esta presentación, además
Demanda kilo
para el contador de demanda de kilo.
Sirve de insumo para la variable faltante de esta presentación, además
Demanda súper kilos
para el contador de demanda de 2,5 kilos.
Faltante libra americana Activa el proceso de empaque de la presentación libra americana
Faltante libra Activa el proceso de empaque de la presentación libra
Faltante kilo Activa el proceso de empaque de la presentación kilo
Faltante súper kilos Activa el proceso de empaque de la presentación 2,5 kilos
Tabla 19. Variables utilizadas en el modelo de simulación
VALOR ASIGNACIÓN
1 Unidad de libra americana
Atributo: 2 Unidad de libra
Reference 3 Unidad de kilo
4 Unidad de 2,5 kilos
Tabla 20. Atributos utilizados en el modelo de simulación
80
empaque. Por lo tanto la cantidad mínima que la tolva debe enviar al sistema
para que en algún instante de tiempo, las máquinas no estén detenidas por falta
de producto (exceptuando fallas y paros por caña), es de una unidad cada 31,25
segundos (velocidad máxima de cualquiera de las máquinas pre empacadoras
con cualquier referencia, en este caso, la Sprint 1 con la referencia de libra
americana), lo que arroja un resultado de 115,2 unidades/h, sin embargo, se deja
un tiempo de más por precaución. A cada unidad de azúcar (presentación) que
entra al sistema se le identifica su demanda y su cantidad faltante para cumplir
esta, mediante el valor de una variable denominada “Faltante de libra”, dando
como ejemplo, la referencia de libra. La variable es modificada cada vez que llega
una demanda (mensual) y cada vez que se empaca esa referencia.
Nota: Cabe resaltar que la idea inicial, era que la tolva suministrara azúcar, no como
fardo sino como bolsita de cualquier presentación, sin embargo, la tasa de entrada
de esta debía de ser mayor y al ejecutar la simulación, aparecía un problema de
capacidad del software. Por lo tanto, se modificó lo anterior para generar unos
resultados acordes a la realidad y en el periodo de tiempo deseado (semestre).
81
ese fue el tiempo durante el cual se recopiló la información de las operaciones del
empacadero.
La simulación del escenario 3, el cual consta del reemplazo de 36 operarios por dos
máquinas enfardadoras, muestra resultados satisfactorios, que se pueden observar
en la tabla 21.
DEMANDA (QQ)
REAL SIMULACIÓN
454 g 57.148 41.515
500 g 190.960 189.825
1 kg 139.457 227.416
2,5 kg 76.450 90.556
Tabla 21. Resultados de la simulación
DEMANDA VS EMPAQUE
Fardos
Contador
La cantidad empacada al final del semestre en todos los casos fueron menores a la
demanda, debido a la restricción de exceso de empaque (ver figura 24)
El cumplimiento de la demanda para las referencias libra americana, libra, kilo y 2.5
kilos fueron de 88.5%, 86.0%, 96.8% y 73.0%, respectivamente.
82
EMPAQUE (QQ)
REAL SIMULACIÓN
454 g 123.017 36.733
500 g 109.512 163.319
1 kg 90.622 220.071
2,5 kg 77.697 66.067
TOTAL 400.848 486.189
Tabla 22. Cumplimiento de la demanda Real Vs Simulación
Máquinas
De la figura 25, se puede deducir que las enfardadoras 1 y 2 son las máquinas que
más tramitaron unidades, mientras que las restantes se muestran equilibradas. Esto
sucede a que todo lo que tramiten las máquinas pre empacadoras (Sprint 1, 2 y 3,
Sinergy 4, 6 y 7 y Discovery 5) tiene que ser procesadas por las máquinas
empacadoras (Enfardadora 1 y 2).
83
UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS
Proporción de tiempo
Máquinas
En cuanto a tiempo promedio en cola, se obtiene del informe que la cola generada
en las máquinas Discovery 5, Sinergy 4 y 6, y Enfardadora 1, son las de mayor
tiempo, lo que se asocia a su tiempo de procesamiento y porcentaje de utilización,
respectivamente.
84
presentación de azúcar. Por tal motivo, el porcentaje de producto que no se
encuentre dentro de este intervalo, afectará el factor de calidad.
Disponibilidad
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡1 = 86,06%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡2 = 85,81%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡3 = 82,85%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦4 = 88,78%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦5 = 84,98%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦6 = 79,04%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦7 = 75,18%
Desempeño
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡1 = 100%
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡2 = 100%
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡3 = 100%
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦4 = 100%
𝐷𝑒𝑠𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦5 = 100%
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦6 = 100%
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦7 = 100%
Calidad
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡1 = 64,5%
85
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡2 = 66,7%
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡3 = 62,8%
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦4 = 10,1%
𝐶𝑎𝑙𝑖𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦5 = 9,8%
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦6 = 11,2%
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦7 = 65,1%
OEE
Dado que en el cálculo del OEE en el momento actual, se registra los valores de la
disponibilidad, desempeño y calidad en el lapso del semestre anterior, se tiene que:
86
𝑇𝑂
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ( ) ∗ 100%
𝑇𝑃𝑂
Desempeño: Se calcula el tiempo ideal de ciclo (TIC), que depende de la capacidad
nominal, la cual es dada por el fabricante (velocidad máxima), sin embargo, se
recomienda realizar ensayos calculando la velocidad máxima en condiciones
normales de producción (humedad, calor, polvo, etc.); por lo tanto, el resultado será
en número de unidades por hora. Posteriormente, se halla el número total de
unidades producidas (NTUP) en el tiempo de operación (calculado en el paso
anterior). Finalmente, se calcula el desempeño de la siguiente manera:
1
𝑇𝐼𝐶 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑂
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = [𝑇𝐼𝐶/ ( )] ∗ 100%
𝑁𝑇𝑈𝑃
Calidad: Se calcula el porcentaje de unidades conformes (UC); se asume conforme,
aquella unidad que se encuentra dentro de los límites de especificación de peso
para cada presentación del número total de unidades producidas.
𝑈𝐶
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ( ) ∗ 100%
𝑁𝑇𝑈𝑃
Finalmente, se calcula el OEE, multiplicando las tres razones porcentuales
calculadas anteriormente, así:
12. CONCLUSIONES
87
Con la solución de los tres escenarios propuestos en el modelo de programación
lineal entera mixta, se obtiene que el escenario donde más se empaca quintales
de azúcar es en el tercero, en el cual dos enfardadoras reemplazan a 36
operarios para la operación de empaque y sellado, aumentando su producción
(empacado) en un 7,42%.
REFERENCIAS
88
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Moyano, C., Piza, R., Zaruma, J., & Guadalupe, V. (n.d.). Implementación de un
Plan de Mantenimiento Autónomo en un Taller Mecánico Industrial.
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preventivo (tercer pilar TPM) en el área de envase de la Refinería Incauca S.A.
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Zafra Rodríguez, C. A., Méndez Martín, F. A., & Reyes Moreno, A. (2016). Sistema
de planificación de recursos empresariales (ERP) como herramienta en el
mantenimiento industrial basadas en el proceso analítico jerárquico (AHP).
90
ANEXO A. FORMATO DE REGISTRO DE ANOMALÍAS ACTUAL
91
Fecha Día: Mes: Año:
REGISTRAR EN EL SIGUIENTE FORMATO LAS ANOMALÍAS, SITUACIONES Y DEMÁS QUE NO PERMITAN CUMPLIR CON LA
META DE PRODUCCIÓN PLANTEADA PARA EL DÍA
Duración anomalía
HECHO: Descripcion del
Turno Colaborador
problema, Que sucedió?
Inicio Fin
92
ANEXO B. CAUSAS PERTENECIENTES A LA CATEGORÍA "OTROS"
Tiempo
Otros
perdido
Falta de masa 6.685
Banda transportadora-Falla 6.585
Baja presión de aire 6.235
Tolva-Terrones 5.165
Sello horizontal-Falla 3.850
Sellado- problema por arrastre de lámina 3.540
Rotonda Llena 3.250
Tablero de control-daño 3.060
Cosedora-Dañada 2.815
Señal de envíos del sistema oga a la tolva-Problema 2.590
Codificador-Falla 2.569
Celdas de carga-Acond 2.520
Lamina-Falta 1.998
Dosificador-Falla 1.920
Ajustes por variación de peso 1.725
Sin justificar 1.574
Conductor de máquina-Daño 1.520
Tubería-Taponamiento 1.230
Sello vertical-Falla 940
Cambio de referencia 865
Mantenimiento Preventivo 780
Cambio de cuchilla de corte 450
Cilindro del fuelle 420
Tanque de enfriamiento-Fuga 420
Mordaza vertical-Bobina 330
Fuga de aire 220
Motor-Sobrecalentamiento 190
Fechador-fallas 160
Desagüe-Taponamiento 50
93
ANEXO C. FORMATO DE TARJETA ROJA TPM
TARJETA ROJA
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Folio Ítem Fecha
ELABORADA POR:
Área Sección Localización
U nid ad d e
TIPO DE OBJETO Cantidad: med id a
Aseo A
Herramientas y utensilios H
Insumo químico Q Valor Unitario:
Papelería y oficina P
Elementos de protección personal S
Equipo y accesorios E Valor Total:
Residuo Sólido RS
Residuo líquido RL
RAZÓN
1. No es necesario 6. Material de desperdicio
2. Dañado 7. Contaminante
3. Defectuoso 8. Otro:
4. En desuso
5. No se necesita pronto
CONSIDERACIONES PARA MANEJO Y ALMACENAJE
1. Ventilación especial 5. Degradable
2. Frágil 6. Radioactivo
3. Explosivo 7. Temperatura amb.
4. Corrosivo 8. Otra:
FORMA DE DESECHO
1. Botar 5. Tra s l a da r a otra á rea
2. Vender 6. Tra s l a da r a l ta l l er
3. Otros: 7. Tra s l a da r a l a l ma cén
4. Regresar la proveedor 8. Mover a l cua rto de l a s 5 S
AUTORIZACIÓN PARA EL DESECHO
Fecha programada de desecho:
Firma del supervisor Firma de Jefe de Área
94
ANEXO D. PROPUESTA DE ESTÁNDAR DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN
TIEMPO DE
ELEMENTOS DE
No. DESCRIPCIÓN CONTROL VISUAL CONDICIÓN IDEAL ACCIÓN PARA ELIMINAR LA ANOMALÍA DETECTADA LI LM HERRAMIENTAS FRECUENCIA RESPONSABLE EJECUCIÓN
SEGURIDAD
(min)
Operario de
Velocidad de máquina Apagar o detener la máquina, aspirar o barrer la bandeja superior de la Aspiradora/escoba y
1 Limpiar de residuos de azúcar X D EPP máquina de 3
0 bolsas/min máquina recogedor
empaque
Aspiradora/cepillo para Operario de
Velocidad de máquina Apagar o detener la máquina, aspirar o limpiar con un cepillo el polvillo sobre
2 Limpiar polvillo y residuos del sistema de dosificación X lavar y cepillo de D EPP máquina de 5
0 bolsas/min la máquina y con un cepillo de mango corto limpiar las zonas de difícil acceso
mango corto empaque
Operario de
3 Limpiar el polvillo de los tableros de control de la máquina No aplica Aspirar o limpiar con cepillo el tablero de control de la máquina X Aspiradora y cepillo D EPP máquina de 1
empaque
Operario de
Velocidad de máquina
4 Limpiar residuos en la transmisión de la máquina Limpiar con cepillo los residuos de la transmisión de la máquina envasadora X Cepillo D EPP máquina de 2
0 bolsas/min
empaque
Limpiar con waipe húmedo toda la estructura de la máquina e inmediatamente Operario de
Velocidad de máquina
5 Limpieza final de la máquina envasadora después pasar un waipe seco. Después de realizada la limpieza disponer los X Wypalls D EPP máquina de 7
0 bolsas/min
waipes empaque
Operario de
Velocidad de máquina Limpiar con un cepillo o escoba los residuos de azúcar de la banda
6 Limpiar banda transportadora y rotonda X Cepillo D EPP máquina de 5
0 bolsas/min transportadora y la rotonda
empaque
Operario de
7 Verificar el estado de acrílicos No aplica Observar el estado (fallas en el material) de los acrílicos X NA D EPP máquina de 2
empaque
Operario de
Velocidad de máquina
8 Inspeccionar el sistema de lubricación de la máquina Inspeccionar el estado de lubricación de las máquinas X NA D EPP máquina de 4
0 bolsas/min
empaque
APROBACIONES: TOTAL TIEMPO (min):
FRECUENCIA CONTROL VISUAL Sentidos CONTROL VISUAL: LUBRICANTES
R A M V
T D S M 6M A 29
Rojo Azul Marron Verde Grasa Amarilla
Turno Diario Semanal Mensual Semestral Anual Visual Tacto Olfato Audición
95
ANEXO E. TARJETAS TPM PARA DEMARCACIÓN DE ANOMALÍAS
96
ANEXO F. REGISTRO DEL TEMA DE MEJORA
Fecha: ______________________________________________________
Tema: ______________________________________________________
Pérdida: ______________________________________________________
Área: ______________________________________________________
Responsable: _________________________________________
Miembros:
_______________________________ ______________________
Nombre Firma
_______________________________ ______________________
Nombre Firma
_______________________________ ______________________
Nombre Firma
Realizado por
______________________________________________________________
97
ANEXO G. KNOW-WHY PARA EL EMPACADERO
98
ANEXO H. MODELO MATEMÁTICO EN AMPL: ESCENARIO ACTUAL
# Conjuntos
#Parametros
# Variables de decision
99
var Y{i in PROD, o in OPER, t in TIEM}>=0 integer; # cantidad del producto
i que empaca el operario o en el periodo t
# Funcion objetivo
# Restricciones
100
ANEXO I. MODELO MATEMÁTICO EN AMPL: ESCENARIO 2
# Conjuntos
#Parametros
101
param demit{i in PROD, t in TIEM}; # Demanda del producto i en el periodo
t
# Variables de decision
# Funcion objetivo
# Restricciones
102
ANEXO J. MODELO MATEMÁTICO EN AMPL: ESCENARIO 2
# Conjuntos
#Parametros
# Variables de decision
103
var Z{i in PROD, e in ENF, t in TIEM}>=0 integer; # cantidad del producto
i que empaca la enfardadora e en el periodo t
# Funcion objetivo
# Restricciones
104
ANEXO K. FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA ENFOCADA
105