PROYECTOTERMINADO2023
PROYECTOTERMINADO2023
PROYECTOTERMINADO2023
INDUSTRIAL
Lima, Perú
2023
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA
PROBLEMA:
OBJETIVOS:
ANTECEDENTES:
Hace un año la empresa tomo la decisión de sacar 100 parillas transportadoras para poder
ingresar en el interior del horno (secador de tinta de láminas litografiados) para hacer
limpieza las veces que sean necesarios, Pero eso trajo como consecuencia que tenían que
controlar de manera manual las láminas para que no caigan al vacío por la ausencia de
parrillas que fueron sacados.
PLAN PROPUESTO:
RESULTADOS ECONÓMICOS:
Los resultados van a ser claros desde el momento en que comience a funcionar el proyecto
implementado, que tiene como finalidad reducir perdida de láminas litografiados, también
agilizar y aumentara la producción de manera segura y confiable.
2
Índice
CAPITULO I ............................................................................................................................. 5
1.1 Razón social. ................................................................................................................... 6
1.2 Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa. ........................................................ 6
1.3 Productos, mercado, clientes........................................................................................... 7
1.4 Estructura de la Organización. ........................................................................................ 9
1.5 Otra información relevante de la empresa donde se desarrolla el proyecto. ................ 10
CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 11
2.1 Identificación del problema técnico en la empresa. ...................................................... 12
2.2 Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora. ...................................................... 17
2.3 Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora (Investigaciones realizadas). ... 17
2.4 Justificación del Proyecto de Innovación y/o Mejora. .................................................. 18
2.5 Marco Teórico y Conceptual. ....................................................................................... 18
2.5.1 Fundamento teórico del Proyecto de Innovación y Mejora. .................................. 18
2.5.2 Conceptos y términos utilizados. ............................................................................ 28
CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 31
3.1 Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación actual. ..... 32
3.2 Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa. ............. 37
3.3 Análisis de las causas raíces que generan el problema. ................................................ 37
3.4 Priorización de causas raíces. ....................................................................................... 39
CAPITULO IV ........................................................................................................................ 42
4.1 Plan de acción de la Mejora propuesta. ........................................................................ 43
4.2 Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la
mejora. ................................................................................................................................. 44
4.3 Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta. ........................................... 48
4.4 Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la
situación mejorada. .............................................................................................................. 50
4.5 Cronograma de ejecución de la mejora. ........................................................................ 53
4.6 Aspectos limitantes para la implementación de la mejora. ........................................... 54
CAPITULO V ......................................................................................................................... 55
5.1 Costo de materiales. ...................................................................................................... 56
5.2 Costo de mano de obra. ................................................................................................. 57
3
5.3 Costo de máquinas, herramientas y equipos. ................................................................ 58
5.4 Otros costos de implementación de la Mejora. ............................................................. 59
5.5 Costo total de la implementación de la Mejora. ........................................................... 59
CAPITULO VI ........................................................................................................................ 60
6.1 Beneficio técnico y/o económico esperado de la Mejora. ............................................ 62
6.2 Relación Beneficio/Costo. ............................................................................................ 62
CAPITULO VII ....................................................................................................................... 63
7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora. .......... 64
CAPITULO VIII ..................................................................................................................... 65
8.1 Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Innovación y Mejora. .... 66
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................................... 67
ANEXOS ................................................................................................................................. 68
4
CAPITULO I
5
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
• RUC: 20458775746
• Tipo Empresa: Sociedad Anónima.
• Condición: Activo
• Fecha Inicio Actividades: 09 / Diciembre / 1999
• Actividades Comerciales:
o Fab. Otros Prod. De Metal Ncp.
o Fab. Prod. Metal. Uso Estructural.
• CIIU: 28990
• Distrito / Ciudad: Ventanilla
• Departamento: Callao, Perú
• Teléfono: 5534203 y 2415358
MISION:
Diseñar y producir tapas y envases metálicos con innovación y calidad de insumos,
que contribuyan a la conservación de productos de la industria de consumo en el
mercado nacional, velando por la salud de los consumidores y creando valor para la
sociedad en general, inversionistas, trabajadores, y sectores relacionados.
VISION:
Se plantea como visión:
Al año 2030, la empresa EVENSA S.A. será una empresa reconocida a nivel nacional
por la confección de envases y tapas metálicas satisfaciendo los más altos estándares de
calidad y exigencias del mercado, generando bienestar para sus clientes, con el respaldo
de un equipo de colaboradores altamente capacitado y actualizado, socialmente
responsable.
6
VALORES DE LA EMPRESA ENVASE S.A. es:
1. Integridad: cumplimiento con todos los ofrecimientos realizados al cliente.
PRODUCTOS:
MERCADO:
✓ Industria nacional
CLIENTE:
Compradores de Tapas con Mayor Poder de Negociación:
➢ CAMPOSOL S.A
➢ GANDULES INC SAC
➢ P&D ANDINA ALIMENTOS S.A.
7
➢ ECO - ACUICOLA S.A.C
➢ EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C
➢ AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C.
➢ CONSORCIO PERU MURCIA S.A.C
➢ MAQUILA AGROINDUSTRIAL EXPORT E.I.R.L
➢ TAL S.A.
➢ PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRESA S.A.
➢ NREPS S.R.L.
➢ ALIMENTOS Y DESARROLLOS S.A.C.
➢ OPEN WORLD EXPORT S.A.C.
➢ PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A.
8
1.4 Estructura de la Organización.
Gerente General
Gerente de Gerente de
Gerente de Gerente de
administracion y
planta logistica marketing
finanzas
Publicidad y
Jefe de Supervisor de
relaciones Inversiones
mantenimiento almacen
publicas
Recursos
Humanos
1.5 Otra información relevante de la empresa donde se desarrolla el proyecto.
Resumen Ejecutivo:
(b). Generar acuerdos comerciales con los clientes más significativos para la empresa a fin de
retenerlos y fidelizarlos.
(c). Ampliar el número de alianzas estratégicas con las empresas proveedoras de los
principales insumos para la producción.
(d). Incrementar la inversión en máquinas con nueva tecnología que permitan acortar y
acelerar los procesos.
De este modo se aspira al logro de los objetivos trazado, a través del desarrollo,
mantenimiento y fortalecimiento de las ventajas competitivas, trabajando especialmente en
estrategias enfocadas a lograr la visión. Se espera que el 2030, la empresa EVENSA obtenga
una posición más sólida en el mercado nacional, y una participación importante en los
mercados mundiales, que aseguraran la existencia y rentabilidad del sector industrial.
CAPÍTULO II
11
PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA
5 4 3 2 1
Lluvia de ideas:
3. Cableados desordenados.
8. Personal no capacitado.
9. Manejo inadecuado.
12
Tabla Nº2 cuadro de valoración de preguntas al personal de mantenimiento y trabajadores.
13
Tabla Nº3 cuadro de valores ordenados de mayor a menor frecuencia.
Problemas Frecuencia
5. Cableados desordenados. 8
7. Manejo inadecuado. 6
9. Personal no capacitado 4
14
Tabla Nº4 frecuencia para la gráfica de Pareto.
PORCENTAJES
FRECUENCIAS
52.2 60.0%
43.5 50.0%
34.8 40.0%
26.1 30.0%
17.4 20.0%
8.7 10.0%
0 0.0%
PROBLEMAS
16
2.2 Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora.
Objetivo general:
Implementar al control manual de láminas de hojalata un sistema de control automático
que le dé a la empresa mejores ganancias y pocas perdidas de láminas litografiados en su
producción.
Objetivos Específicos:
Implementar al control manual de láminas de hojalata un sistema de control automático,
que viene llevándose acabo debido a la ausencia de detector parrillas transportadoras.
Así evitar pérdidas de láminas de hojalata en cada parada de emergencia de la máquina.
Reducir el tiempo en el proceso de litografiado.
Dar a conocer al operario el funcionamiento del nuevo proyecto implementado para hacer
eficiente el funcionamiento.
Torres Martínez, J., & Tucno Alcántara, J. R. (2019). Propuesta de implementación del
mantenimiento autónomo para reducir las paradas de máquina no programadas en una
empresa metal mecánica.
Resumen: El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como finalidad disminuir
las paradas de máquina no programadas de una empresa del sector metalmecánico, la
cual a través de la implantación del Mantenimiento Autónomo propone aumentar la
eficiencia global de los equipos. El desarrollo de esta investigación inicia con el análisis
del diagnóstico actual de la empresa, recopilando información a través de los parte
diarios de producción(PDP) del primer cuatrimestre del año 2019 de las cuatros áreas
(litografía, corte, prensa y ensamble) en la cual con el Diagrama de Pareto se organiza la
información obtenida de los PDP donde evidencia que las paradas de máquina por
avería, por cambio de formato, falla de los equipos son el 80% de las causas que origina
la baja productividad. En el capítulo II, presenta trabajos de investigación tanto nacional
como internacional que aplicaron el TPM y como lograron alcanzar los objetivos
trazados, asimismo se menciona las bases teóricas de la metodología mencionada y del
indicador OEE (eficiencia global de los equipos). Por otro lado, en el tercer capítulo
menciona el tipo de investigación, alcance y las técnicas- instrumentos empleados para la
recolección y estudio de la información que permitirán conocer la realidad problemática
de la empresa. En el cuarto capítulo, muestra a través de matrices la elección de la línea
piloto y los pasos a seguir para la ejecución de uno de los pilares del TPM la cual es el
Mantenimiento Autónomo y los resultados obtenidos. Finalmente, el último capítulo es
el análisis y discusión de los resultados logrados con otros trabajos de investigación.
Finalmente, el último capítulo es la síntesis de este trabajo de investigación.
SENSORES FOTOELÉCTRICOS:
18
El objeto a detectar producirá las variaciones en el haz de luz emitido, para que el
sensor active o no una salida.
Tipos:
1. Fotocélulas de Barrera
2. Fotocélulas Autorreflexivas:
Con las fotocélulas de barrera, se consiguen distancias más largas que con el resto
de principios de funcionamiento, y la distancia entre emisor y receptor no va a
depender del color del objeto a detectar.
19
Su mayor inconveniente es que no están indicados para la detección de objetos
transparentes o translúcidos, pues la luz emitida por el emisor puede atravesar el
cuerpo y llegar al receptor, sin llegar a detectarse el objeto.
Por ende, para evitar el problema anterior, se requiere que los objetos a detectar
tengan un grado de opacidad alto.
20
Se trata del tipo de fotocélulas más económicas. Sin embargo, su modo de
funcionamiento es el menos adecuado para ambientes con mucha suciedad o
humedad. Ambos factores pueden llegar a “cegar” la fotocélula, haciendo que la
detección resulte prácticamente imposible.
Por otra parte, la distancia de detección que se consigue con las fotocélulas
autorreflexivas es de los más cortos. La distancia de detección en fotocélulas
autorreflexivas va a depender directamente del color del objeto a detectar, debido
a que cada color tiene un factor de reflexión de la luz diferente.
reflexión-de-la-luz-según-el-color
Por este motivo, cuando los fabricantes aseguran una distancia de detección para
sus Fotocélulas Autorreflexivas, el susodicho valor va referido a la detección en
21
una atmósfera limpia de una Banderola Estándar de Papel Blanco
(correspondiéndose con el alcance máximo de la fotocélula).
Las fotocélulas autorreflexivas son tan amplias que se pueden dividir, a su vez, en
3 subclases diferentes:
22
Principio de triangulación en sensores ópticos
23
3.-Fotocélulas Reflexiva con Reflector. De igual manera que en las fotocélulas
autorreflexivas, emisor y receptor se encuentran en un mismo encapsulado. En
estos sensores, la luz emitida por el emisor es reflejada por un reflector y
detectada por el receptor. Cuando el haz de luz es interrumpido por el objeto a
detectar, la luz deja de llegar al receptor y se produce la detección.
24
objeto con grado de opacidad suficiente. Detección correcta
25
modelos puedan detectar objetos prácticamente transparentes. La utilización de
dichos filtros permite diferenciar entre los reflejos del propio reflector y de los
posibles reflejos involuntarios generados por objetos altamente brillantes o
reflectantes.
Diagrama de funcionamiento
26
Cuando se energiza la bobina tiene que pasar un tiempo para que los contactos
cambien de posición, sin embargo, cuando se desenergiza, los contactos regresan
instantáneamente a su posición original.
1 = Activado
0 = Desactivado
NA = Normalmente Abierto
NC = Normalmente Cerrado
PULSADORES ELÉCTRICOS
Tal como su nombre lo indica, el pulsador necesita ser presionado para que
accione el mecanismo de apertura o cierre de la corriente eléctrica.
27
Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/pulsador-
simbolo.jpg
CABLE VULCANIZADO
28
características técnicas de cada dispositivo de nuestro sistema para la correcta
elección del cableado. El cable vulcanizado de Corriente Alterna es junto con el
cable unifilar uno de los más empleados en el sector solar, mientras que el cable
vulcanizado sumergido es utilizado para sistemas de bombeo solar ya que sus
prestaciones permiten un mayor alto aislamiento al agua.
Emisor infrarrojo
Receptor
Fotocélula
29
Sensor
Un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del
medio, y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad,
es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud, y también su medida.
Relé
Bobina
Una bobina, también conocida como inductor, es una parte del circuito eléctrico
que tiene una función pasiva. De hecho, su cometido principal es la de almacenar
energía a través de la inducción para que esta se convierta en un campo
magnético. La bobina se diferencia de otros elementos porque tiene un hilo de
cobre. En ocasiones, este se presenta como un muelle y, en otras, se coloca sobre
un material ferromagnético.
Fotovoltaicas
Litografía
30
CAPÍTULO III
31
ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL
3.1 Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual.
Empleamos este diagrama porque muestra la secuencia ordenada y cronológica
32
Aplicando los diagramas de proceso del cuadro anterior enlistamos los pasos para la
construcción del diagrama.
33
Prender la cadena
Remover la tinta.
Resetear la máquina.
Sincronizar la máquina.
Prender el alimentador.
34
RESUMEN DE DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO ACTUAL (DOP)
ACTIVIDAD N°
TOTAL 10
35
3.1.2. DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO ACTUAL (DAP)
ACTIVIDAD CANTIDAD
HUERTA LLANTO DANTE
OPERACIÓN 8 OBSERVADOR
TRANSPORTE ANTIGUO
0 SI
MÉTODO
ESEPERA MEJORADO
0 NO
ALMACENAJE 0 OPERARIO SI
COMBINADA MATERIAL
0 SI
TOTAL TIPO MAQUINA SI
9
36
3.2 Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.
37
3.3 Análisis de las causas raíces que generan el problema.
Para poder realizar el análisis de las causas raíz se realizará diagrama de Ishikawa más específica.
METODO MAQUINA
No hay detector de
parrilla.
Paradas de
emergencia
El operador realiza de máquina
otras actividades Perdida de láminas
litografiados
Poca experiencia
del ayudante del Las láminas quedan
operador. atascadas en rodillo
de litografía
TRABAJADOR MATERIALES
38
Causa:
1. No hay detector de parrilla.
2. Perdida de láminas litografiados.
3. El operador realiza otras actividades.
4. Control manual de láminas de hojalata.
5. Poca experiencia del ayudante del operador.
6. Otros.
5 4 3 2 1
Otros. 1 2 1 4
PORCENTAJE FRECUENCIA
CAUSAS FRECUENCIA ACUMULADO ACUMULADA 80-20
No hay detector de parrilla. 15 23% 15 80%
Perdida de láminas litografiados. 14 44% 29 80%
Control manual de láminas de hojalata. 13 64% 42 80%
El operador realiza otras actividades. 11 80% 53 80%
Poca experiencia del ayudante del operador. 9 94% 62 80%
Otros. 4 100% 66 80%
Totales 66
GRAFICO DE PARETO
66 100%
90%
55
80%
70%
44
60%
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
33 50%
40%
22
30%
20%
11
10%
0 0%
No hay detector de Perdida de láminas Control manual de El operador realiza Poca experiencia Otros.
parrilla. litografiados. láminas de hojalata. otras actividades. del ayudante del
operador.
Causas del problema
FRECUENCIAS PORCENTAJES 80-20
CAPITULO IV
PROPUESTA TECNICA DE LA MEJORA.
43
4.2 Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la
mejora.
SENSOR FOTOELÉCTRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca Autonics
Modelo BEN5M-MFR
Espejo reflector incluido
Distancia de detección 0,1 - 5 metros
Detección Materiales opacos de minino 60 mm
de diámetro.
Salida de control Relé, SPDT (NA+NC)
Sensibilidad Ajustable
Modo de Operación Luz/Sombra, Seleccionables
Alimentación 24-240V AC/DC
Filtro de Polarización Incorporado
Protección IP50
44
TEMPORIZADOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca Autonics
Modelo AT8N
Método de operación Ajuste de tiempo
Operación de salida Retardo a la conexión, parpadeo,
intervalo.
Operación de tiempo Inicio a la conexión
Terminal Conector de 8 pines
Fuente de alimentación 100-240VCA~, 24-240VCC
Salida de control Límite de tiempo SPDT (1c): 2 o
SPDT (1c) instantáneo: 1+Límite de
tiempo SPDT (1c): 1 dependiendo del
modo de operación de salida
45
RELE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca SCHNEIDER
Modelo RUMC21P7
Terminal Conector de 8 pines
Fuente de alimentación 230VAC
Contactos 2N.A y 2N.C
PULSADORES
46
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca CHINT
Modelo NP2-BA31
Tipo Pulsador rasante metal
Retorno Por resorte
Color Verde
Voltaje de trabajo 220 VAC
Contacto NA
SEGURIDAD
Se tomarán en cuenta las medidas de seguridad necesarias para así evitar algún
accidente al ejecutar el proyecto, por lo tanto, se tendrá que tomar en cuenta el uso
correcto del EPP.
Casco de Protección
Tapones de oído
47
Ropa de trabajo
Botas Dieléctricas
CONDICIONES AMBIENTALES
Norma ISO 41001(Sistema de Gestión ambiental)
La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental
Tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier
organización del sector público o privado con la finalidad de reducción del impacto
medio ambiental.
Pulsador NA. 2
48
Cable de control 16 AWG (INDECO) 5 metros
Cinta aislante 3M 1
Electricista 8 horas
Operario 1 hora
49
4.4 Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la
situación mejorada.
Remover la tinta.
Prender el alimentador
50
RESUMEN DE DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO ACTUAL (DOP)
ACTIVIDAD N°
TOTAL 3
51
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO MEJORADO (DAP)
ACTIVIDAD CANTIDAD
HUERTA LLANTO DANTE
OPERACIÓN 3 OBSERVADOR
TRANSPORTE ANTIGUO
1 SI
MÉTODO
ESEPERA MEJORADO
0 NO
ALMACENAJE 0 OPERARIO SI
COMBINADA MATERIAL
0 SI
TOTAL TIPO MAQUINA SI
4
52
4.5 Cronograma de ejecución de la mejora.
MARZO ABRIL MAYO
ACTIVIDADES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Compra de materiales
55
COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA MEJORA
Temporizador Autonics
1 s/80.00
AT8N
Pulsadores CHINT
s/8.00
NP2-BA31 (NA) 2
TOTAL S/355.50
56
5.2 Costo de mano de obra.
Electricista industrial
S/4.30 8 horas S/34.40
(practicante)
Mecánico de
mantenimiento S/4.30 4 horas S/17.20
(practicante)
TOTAL S/59.10
57
5.3 Costo de máquinas, herramientas y equipos.
58
5.4 Otros costos de implementación de la Mejora.
NUMERO DE
DESCRIPCION GASTO POR DIA TOTAL
DIAS
59
CAPITULO VI
60
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA
4
Parada 1
5
Parada 2
5
Parada 3
14
Total
DIA 14 S/4.20
SEMANA 70 S/21.00
61
RESUMEN:
Perdida de laminas en un
14 0
dia.
TIEMPO DE RECUPERACION
62
CAPITULO VII
63
CONCLUSIONES
7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora.
Con la “Implementación de sistema de control de láminas de hojalata para Envases
Ventanilla S.A se han obtenido los siguientes objetivos:
a) Reducción en el tiempo que se emplea para litografiar laminas.
b) Reducción del tiempo de entrega del paquete de láminas a la siguiente área de producción.
c) Se operador tendrá mas tiempo para realizar otras actividades.
d) Se obtendrá mayor producción de láminas litografiados.
e) El operador tendrá tiempo de poder realizar un trabajo optimo y adecuado.
f) Se obtendrá mayor competitividad en las empresas del mismo rubro por la reducción de
tiempo y costo de producción.
g) Se obtuvo un mejor índice de productividad cada mes.
h) Se obtuvo una mayor satisfacción del cliente, así como de los trabajadores por la
reducción del tiempo y mayor desempeño en el área de trabajo
64
CAPITULO VIII
65
RECOMENDACIONES
➢ Adaptarse a la nueva mejora implementa, para poder lograr los objetivos propuestos
para el área de litografiado, que nos permitira reducir el tiempo y costo de
produccion.
➢ Avisar al personal técnico calificado sobre algún problema o falla que suceda con el
nuevo proyecto implementado.
66
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Citas, tablas, gráficos, anexos y referencias bibliográficas: formato APA
https://www.contaval.es/que-tipos-de-sensores-fotoelectricos-existen/
https://areatecnologia.com/electricidad/rele-temporizador.html
https://autosolar.pe/cable-
vulcanizado#:~:text=El%20cable%20vulcanizado%20es%20un,y%20el%20Cable%20Vulca
nizado%20Sumergido.
https://www.tme.com/pe/es/details/ben5m-mfr/sensores-fotoelectricos-estandar/autonics/
https://www.autonicsperu.com/producto/at8n/
https://www.chint.com.pe/producto/303/pulsador-verde-base-metalica-na-22mm-np2-ba31
https://www.aeeproveedores.com/elementos-de-seguridad-
industrial/#:~:text=Los%20elementos%20de%20seguridad%20industrial,tapabocas%20y%20
botas%20de%20seguridad.
https://www.intronica.com/producto/fluke-179/57
https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/pulsador-simbolo.jpg
67
ANEXOS
68
69
Imágenes para tener mas claro la idea del funcionamiento de la maquina.
Imagen real de la ausencia de parillas transportadoras.
71
72
73
74