T 2426 Mpoi
T 2426 Mpoi
T 2426 Mpoi
COHORTE 2021
Ambato – Ecuador
2023
i
A LA UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN
A la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Ingeniería en Sistemas,
Electrónica e Industrial.
El Tribunal receptor del Trabajo de Titulación, presidido por: Ing. Elsa Pilar Urrutia
Urrutia, Mg., e integrado por los señores: Ing. Edith Elena Tubón Núñez, Mg y el Ing.
César Aníbal Rosero Mantilla, Mg., designados por la Unidad Académica de
Titulación de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la
Universidad Técnica de Ambato, para receptar el Trabajo de Titulación con el tema:
“Implementación de la metodología lean manufacturing para la mejora de la
productividad en la industria metalmecánica.” elaborado y presentado por el Ing.
Javier Alexander Barriga Sanchez, para optar por el Titulo de cuarto nivel de Magíster
en Producción y Operaciones Industriales; una vez escuchada la defensa oral del
Trabajo de Titulación, el Tribunal aprueba y remite el trabajo para uso y custodia en
las bibliotecas de la UTA.
----------------------------
Ing. Elsa Pilar Urrutia Urrutia, Mg.
Presidente y Miembro del Tribunal
-----------------------------
Ing. Edith Elena Tubón Núñez, Mg.
Miembro del Tribunal
-----------------------------
Ing. César Aníbal Rosero Mantilla, Mg.
Miembro del Tribunal
ii
AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
-------------------------------------------
Ing. Javier Alexander Barriga Sánchez
c.c.:180444803-1
AUTOR
----------------------------------------
Ing. Daysi Margarita Ortiz Guerrero, Mg.
c.c.: 180440372-1
DIRECTORA
iii
DERECHOS DE AUTOR
Cedo los Derechos de mi trabajo, con fines de difusión pública, además apruebo la
reproducción de este, dentro de las regulaciones de la Universidad Técnica de Ambato.
----------------------------------------------------------
Ing. Javier Alexander Barriga Sánchez
C.C. 180444803-1
iv
ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS
PORTADA .................................................................................................................... i
A LA UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN ................................................... ii
AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ....................................................... iii
DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................... iv
ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS.................................................................... v
ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. viii
ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. xii
DEDICATORIA ........................................................................................................ xv
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... xvi
CAPÍTULO I.............................................................................................................. 18
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.................................................................. 18
1.1 Introducción .......................................................................................................... 18
1.2 Justificación .......................................................................................................... 20
1.3 Objetivos ............................................................................................................... 21
1.3.1 General ..........................................................................................................21
1.3.2 Específicos ....................................................................................................21
CAPÍTULO II ............................................................................................................ 22
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS................................................................... 22
2.1 Estado del arte ....................................................................................................... 22
2.2 Metodología Lean Manufacturing ......................................................................... 31
2.2.1 Objetivos de Lean Manufacturing .................................................................32
2.2.2 Beneficios de Lean Manufacturing................................................................ 32
2.2.3 Principios de Lean Manufacturing ................................................................ 33
2.2.4 Dimensiones de Lean Manufacturing ............................................................34
2.2.5 Herramientas de Lean Manufacturing ...........................................................34
2.3 Productividad ........................................................................................................ 36
2.3.1 Factores de mejoramiento de la productividad .....................................................37
CAPÍTULO III ........................................................................................................... 38
MARCO METODOLÓGICO .................................................................................... 38
3.1 Ubicación .............................................................................................................. 38
3.2 Equipos y materiales ............................................................................................. 39
3.3 Tipo de investigación ............................................................................................ 40
v
3.3.1 Por el alcance ................................................................................................ 40
3.3.2 Por la finalidad ..............................................................................................41
3.3.3 Por las fuentes de información ......................................................................41
3.4 Análisis descriptivo ............................................................................................... 49
3.5 Hipótesis ............................................................................................................... 51
3.6 Población o muestra .............................................................................................. 51
3.6.1 Población .......................................................................................................51
3.6.2 Muestra..........................................................................................................52
3.7 Recolección de información .................................................................................. 53
3.8 Procesamiento de la información y análisis estadístico ......................................... 53
3.9 Variables respuesta o resultados alcanzados.......................................................... 54
CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 56
RESULTADOS Y DISCUSIÓN................................................................................ 56
4.1 Análisis y discusión de resultados ......................................................................... 56
4.1.1 Análisis de la situación actual de la empresa .................................................56
4.2 Desarrollo .............................................................................................................. 57
4.2.1 Productos .......................................................................................................57
4.2.2 Análisis ABC.................................................................................................63
4.2.3 Identificación de procesos .............................................................................66
4.2.4 Descripción del proceso ................................................................................71
4.2.5 Cursograma analítico .....................................................................................75
4.3 Toma de tiempos ................................................................................................... 78
4.3.1 Valoración de actividades ..............................................................................85
4.3.2 Suplementos del proceso ...............................................................................89
4.4 Diagnóstico de la situación actual ......................................................................... 95
4.4.1 Desarrollo del VSM actual de la empresa “TABSA” ....................................99
4.4.2 Herramientas de Lean Manufacturing ......................................................... 100
4.5 Implementación de las herramientas Lean Manufacturing en la planta de
producción taller TABSA ............................................................................................... 103
4.5.1 Aplicación de la herramienta 5´s – Área de tapicería .................................. 106
4.5.2 Diseño de Planta .......................................................................................... 121
4.5.3 Control Visual ............................................................................................. 128
4.6 Mejora después de la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing ......... 136
4.6.1 Tiempos de producción en la construcción de asientos para buses .............. 141
4.6.2 Desarrollo del VSM propuesto en la empresa “TABSA” ............................ 143
4.7 Discusión............................................................................................................. 144
vi
CAPÍTULO V .......................................................................................................... 150
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................... 150
5.1 Conclusiones ....................................................................................................... 150
5.2 Recomendaciones ................................................................................................ 152
5.3 Bibliografía ......................................................................................................... 153
ANEXOS ................................................................................................................. 164
Anexo 1. Árbol del problema .......................................................................................... 164
Anexo 2. Registro Único de Contribuyentes ................................................................... 165
Anexo 3. Certificado Profesional .................................................................................... 166
Anexo 4. Certificado de la Calidad ISO 9000:2015 ........................................................ 167
Anexo 5. Fichas evaluación de las 5´S (auditoría) .......................................................... 168
Anexo 6. Encuesta -cuestionario a jefe de producción de empresa TABSA ................... 171
Anexo 7. Fotos evidencias áreas de trabajo ..................................................................... 172
Anexo 8. Instrumento de recolección de datos ................................................................ 173
Anexo 9. Encuesta – cuestionario ................................................................................... 181
Anexo 10. Histogramas - tiempos de actividades ............................................................ 183
Anexo 11. Conformación del Grupo de Mejora de las 5’S ............................................. 187
Anexo 12. Condiciones de seguridad .............................................................................. 188
Anexo 13. Cronograma de Limpieza............................................................................... 189
Anexo 14. Identificación de procesos para su delimitación ............................................. 190
Anexo 15. Listas de verificación ..................................................................................... 191
vii
ÍNDICE DE TABLAS
viii
Tabla 4- 18. Actividad pintada de asiento .................................................................. 77
Tabla 4- 19. Actividad de piezas metálicas y plásticas .............................................. 77
Tabla 4- 20. Actividad tapizado y enfundado de asiento ........................................... 78
Tabla 4- 21. Actividad ensamble final de asiento para bus interprovincial ............... 78
Tabla 4- 22. Actividad tiempos base de espaldar ....................................................... 79
Tabla 4- 23. Actividad tiempos base de asiento ......................................................... 79
Tabla 4- 24. Actividad tiempos bandeja de asiento ................................................... 79
Tabla 4- 25. Actividad tiempos montaje de espaldar y base de cojín ........................ 80
Tabla 4- 26. Actividad tiempos mecanismo de asiento.............................................. 80
Tabla 4- 27. Actividad tiempos pata de asiento ......................................................... 80
Tabla 4- 28. Actividad tiempos pintados de asiento .................................................. 81
Tabla 4- 29. Actividad tiempos ensamble de piezas metálicas y plásticas ................ 81
Tabla 4- 30. Actividad tiempos tapizado de asiento .................................................. 81
Tabla 4- 31. Actividad tiempos ensamble final de asientos para bus interprovincial 81
Tabla 4- 32. Actividad ciclos (horas) tiempo observado base de espaldar ................ 82
Tabla 4- 33. Actividad ciclos (horas) tiempo observado base de asiento. ................. 82
Tabla 4- 34. Actividad ciclos (horas) tiempo observado bandeja de asiento ............. 83
Tabla 4- 35. Actividad ciclos (horas) tiempo observado montaje de espaldar y base
de cojín ....................................................................................................................... 83
Tabla 4- 36. Actividad ciclos (horas) tiempo observado mecanismo de asiento ....... 83
Tabla 4- 37. Actividad ciclos (horas) tiempo observado pata de asiento................... 84
Tabla 4- 38. Actividad ciclos (horas) tiempo observado pintado de asiento ............. 84
Tabla 4- 39. Actividad ciclos (horas) tiempo observado ensamble de piezas metálicas
y plásticas-M-P .......................................................................................................... 84
Tabla 4- 40. Actividad ciclos (horas) tiempo observado tapizado de asiento ............ 85
Tabla 4-41. Actividad ciclos (horas) tiempo observado ensamble final de asiento para
bus interprovincial ...................................................................................................... 85
Tabla 4- 42. Actividad valoración base de espaldar .................................................. 86
Tabla 4- 43. Actividad valoración base de asiento .................................................... 86
Tabla 4- 44. Actividad valoración bandeja de asiento ............................................... 86
Tabla 4- 45. Actividad valoración montaje de estructura-espaldar/asiento ............... 87
Tabla 4- 46. Actividad valoración mecanismo de asiento ......................................... 87
Tabla 4- 47. Actividad valoración pata de asiento ..................................................... 87
ix
Tabla 4- 48. Actividad valoración pintado de asiento................................................ 88
Tabla 4- 49. Actividad valoración ensamble de piezas metálicas y plásticas/M-P. ... 88
Tabla 4- 50. Actividad valoración tapizado y enfundado .......................................... 88
Tabla 4- 51. Actividad valoración ensamble final de asiento de bus interprovincial 89
Tabla 4- 52. Análisis de las tablas de valoración ....................................................... 89
Tabla 4- 53. Suplemento básico por fatiga verificando los suplementos constantes . 91
Tabla 4- 54. Actividad tiempo básico horas y tiempo estándar ................................ 93
Tabla 4- 55. Resultados adquiridos de tiempo estándar y el tiempo de ciclo ............ 94
Tabla 4- 56. Número de asientos producidos en una hora ......................................... 95
Tabla 4- 57. Identificación de desperdicios en el proceso productivo ....................... 96
Tabla 4- 58. Cantidad de desperdicios establecidos en la empresa-TABSA ............. 98
Tabla 4- 59. Metodologías y herramientas de Lean Manufacturing ........................ 101
Tabla 4- 60. Asignación de herramientas Lean Manufacturing ............................... 101
Tabla 4- 61. Selección de herramientas Lean Manufacturing según su desperdicio 102
Tabla 4- 62. Estado actual del proceso de producción-construcción de asientos para
buses interprovinciales de la empresa TABSA ........................................................ 104
Tabla 4- 63. Tabulación de estado actual de la empresa con la metodología 5´s .... 105
Tabla 4- 64. Registro – tarjeta .................................................................................. 107
Tabla 4- 65. Listado de tarjetas rojas ....................................................................... 108
Tabla 4- 66. Planning para verificar la frecuencia de limpieza................................ 114
Tabla 4- 67. Auditoria - Estado actual de la empresa .............................................. 119
Tabla 4- 68. Estado actual de la empresa con la implementación de las 5´s. .......... 120
Tabla 4- 69. Implementación Lean Manufacturing actual y propuesto 5´s - resultados
.................................................................................................................................. 121
Tabla 4- 70. Listado de mejora mediante la implementación de la metodología .... 121
Tabla 4- 71. Códigos de verificación según sus relaciones ..................................... 122
Tabla 4- 72. Simbología del diagrama relacional .................................................... 122
Tabla 4- 73. Relaciones iniciales según el diagrama y porcentaje de cantidad ....... 123
Tabla 4- 74. Requerimientos de espacio .................................................................. 124
Tabla 4- 75. Requerimientos de espacio según su departamento............................. 125
Tabla 4- 76. Instructivo de actividad en el área de tapicería .................................... 131
Tabla 4- 77. Estandarización de colores 5´s............................................................. 134
x
Tabla 4- 78. Cursograma analítico después de la implementación en base de espaldar
.................................................................................................................................. 136
Tabla 4- 79. Cursograma analítico después de la implementación en base de asiento
.................................................................................................................................. 136
Tabla 4- 80. Cursograma analítico después de la implementación en bandeja de asiento
.................................................................................................................................. 137
Tabla 4- 81. Cursograma analítico después de la implementación en montaje de
espaldar y asiento en base a estructura ..................................................................... 137
Tabla 4- 82. Cursograma analítico después de la implementación en mecanismo de
asiento ...................................................................................................................... 137
Tabla 4- 83. Cursograma analítico después de la implementación en pata de asiento
.................................................................................................................................. 137
Tabla 4- 84. Cursograma analítico después de la implementación en pintado de asiento
.................................................................................................................................. 138
Tabla 4- 85. Cursograma analítico después de la implementación en ensamble de
piezas metálicas y plásticas en la empresa TABSA ................................................. 138
Tabla 4- 86. Cursograma analítico después de la implementación en tapizado y
enfundado en estructura ........................................................................................... 138
Tabla 4- 87. Cursograma analítico después de la implementación en ensamble final
.................................................................................................................................. 138
Tabla 4- 88. Comparaciones diagrama cursograma analítico actual y el propuesto 139
Tabla 4- 89. Comparación de actividades ................................................................ 139
Tabla 4- 90. Identificación de actividades NVA...................................................... 140
Tabla 4- 91. Comparación tiempo de producción en construcción de asientos actual y
propuesto. ................................................................................................................. 141
Tabla 4- 92. Tiempos actuales y propuesto de actividades. ..................................... 144
Tabla 4- 93. Costos de productividad actual. ........................................................... 146
Tabla 4- 94. Costos de productividad propuesto...................................................... 147
Tabla 4- 95. Estadística para la muestra de datos de tiempos. ................................. 148
Tabla 4- 96. Demostración de hipótesis. .................................................................. 149
xi
ÍNDICE DE FIGURAS
xii
Figura 4-24. Representación gráfica después de la implementación de las 5´s. ...... 120
Figura 4-25. Representación gráfica comparativa de la implementación de 5´s. .... 121
Figura 4-26. Diagrama de relaciones. ...................................................................... 122
Figura 4-27. Diagrama de relación inicial................................................................ 123
Figura 4-28. Diagrama de determinación de superficies ......................................... 124
Figura 4-29. Área de disposición actual y propuesta ............................................... 125
Figura 4-30. Layout actual empresa “TABSA” ....................................................... 126
Figura 4-31. Layout mejorado para la empresa “TABSA........................................ 127
Figura 4-32. Visualización del proceso de elaboración de ordenes de producción
propuesto .................................................................................................................. 130
Figura 4-33. Visualización del estado actual de señalización. ................................. 132
Figura 4-34. Identificación de áreas de trabajo y equipos. ...................................... 132
Figura 4-35. Visualización de la falta de señaléticas. .............................................. 133
Figura 4-36. Visualización del estado propuesto de señalización sobre el suelo..... 134
Figura 4-37. Tablero de información – Producción “TABSA” ............................... 135
Figura 4-38. Comparación de actividades actual y propuesto. ................................ 140
Figura 4-39. VSM propuesto en TABSA................................................................. 143
Figura 4-40. Tiempo de Productividad actual y propuesto de la empresa “TABSA”
.................................................................................................................................. 144
Figura 4-41. Incremento de productividad en base al tiempo .................................. 145
Figura 4-42. Distribución de datos / Prueba estadística T-Student………………. 149
xiii
AGRADECIMIENTO
Javier Barriga.
xiv
DEDICATORIA
Javier Barriga.
xv
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
COHORTE 2021
RESUMEN EJECUTIVO
xvi
los procesos en la empresa TABSA, así como la metodología de control visual que
permitió establecer las áreas de trabajo. Todo esto condujo a la elaboración de una
propuesta de mejora en la producción de asientos para buses interprovinciales.
xvii
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Introducción
18
Un ejemplo de esto es la industria metalmecánica en Ecuador, donde cerca del 85% de
las empresas del sector presentan deficiencias en sus procesos. Estas deficiencias están
relacionadas con el escaso uso de las tecnologías, la baja calidad de la materia prima
y los productos terminados, la necesidad constante de reprocesos, la falta de
conocimiento en la aplicación de metodologías de mejora de procesos como Lean
Manufacturing o Six Sigma, la falta de financiamiento, tiempos muertos excesivos, la
falta de estandarización de los procesos, y otras problemáticas que afectan la
productividad de manera significativa [3].
19
1.2 Justificación
Mediante la aplicación del Lean Manufacturing se reducirá los desperdicios y por ende
los tiempos improductivos, estas herramientas de Lean Manufacturing son una
filosofía sustancial para todo fabricante que busca crecer y competir eficazmente en
un entorno competitivo y global. En esencia, aporta las herramientas necesarias para
identificar y eliminar con éxito los desperdicios dentro de las operaciones. Por otro
lado, la atención se centra en reducir los costos de producción y aumentar los ingresos
con una gestión más eficiente de los recursos, lo que implica evitar reprocesos en las
piezas y hacer un uso adecuado de las materias primas. Este estudio tiene un impacto
significativo en el bienestar de los empleados, ya que busca alcanzar la perfección en
la mejora continua de los procesos, lo que garantiza el cumplimiento de metas y
objetivos, y mejora la eficiencia de las operaciones y procesos de producción como
parte de una estrategia general.
20
1.3 Objetivos
1.3.1 General
1.3.2 Específicos
21
CAPÍTULO II
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
En el estado del arte se sustenta la base científica como aporte al desarrollo del trabajo
de titulación, investigado en la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato, así
mismo en revistas científicas que se encuentran relacionadas con el tema de estudio,
seguidamente se detalla algunos estudios de mayor relevancia.
22
pérdida de clientes, lo que aumenta los costos de producción, reduce las utilidades y
puede amenazar la permanencia de la empresa en el mercado. Esta investigación es
sustancial para este proyecto porque nos ayuda a tomar decisiones para las etapas de
implementación y herramientas aplicadas.
23
En la producción de hamburguesas congeladas, propusieron aplicar las herramientas
Lean Manufacturing para aumentar su productividad [8]. Se enfocaron en la
metodología SMED, lo cual, según los resultados obtenidos, se disminuyó los tiempos
de preparación de máquina, con la aplicación del mantenimiento autónomo ayudo a
eliminar y/o disminuir las paradas por fallas de máquina. Así como también Gaspar y
Muñoz [8] aplicaron la estandarización del trabajo en la línea de congelados, logrando
la disminución de los tiempos [8] [9] de limpieza de los equipos. Con la aplicación de
Lean Manufacturing se logró una recuperación [8] de tiempos de preparación de
máquina, disminución de los tiempos de limpieza de túneles y un aumento de
efectividad de equipos de 41%, 39% y 4% respectivamente [8]. En ese estudio
recomiendan realizar reuniones de trabajo, lluvias de ideas, focus group; e incrementar
nuevas metodologías de encargo, [10] con el objetivo de buscar innovadores
procedimientos que permitan ser más productivos al personal en las diferentes áreas
de producción con eficacia [8].
24
empresario aplica una serie de técnicas Lean Manufacturing para disminuir errores o
solucionar problemas, [14] de esta manera, se creó la funcionalidad correcta entre
máquinas-operarios, al aplicar las técnicas 5’S y TPM [15]. Finalmente, al aplicar [16]
las técnicas del Lean Manufacturing y analizar en la investigación hay logros
excelentes con resultados de calidad, permitiendo tener un circuito abierto para las
mejoras continuas con la aplicación de las técnicas 5’S y TPM que se adapta para una
empresa manufacturera en la producción de ollas.
25
proceso de fabricación, (2) se identificó los desechos, (3) problemas de calidad, (4) se
mitigó las causas raíz, y herramientas Lean PDCA, 5’S y 5W2H. Definitivamente se
analizó como resultado el ahorro de cuatro horas semanales/operador, lo que equivale
a una ganancia del 10% del tiempo disponible por semana y operador.
Este estudio efectuado por Arroyo [21], es relevante, debido que: al utilizar
herramientas aplicadas en Lean Manufacturing disminuyo la rotación de los
trabajadores, y aumento la capacidad de la planta, generando el incremento de entregas
a justo a tiempo.
26
Igualmente, en otra de las investigaciones se detalla que Lean Manufacturing en
Microempresas de Guayaquil”, tiene como propósito, analizar el impacto
Manufacturing en [5] la productividad de las Microempresas en Guayaquil, donde se
encontró que [22] la mayoría de las microempresas en Guayaquil no invierten en
innovación, tecnología, métodos y técnicas gerenciales. Sin embargo, aquellas que
aplican los métodos [8] de las herramientas Lean Manufacturing, tienen un efecto
positivo en la productividad, trabajando desde un enfoque óptimo mejoran los procesos
de producción para la obtención de altos resultados [23], Finalmente, al aplicar Lean
Manufacturing a nivel empresarial es generar más ingresos monetarios,
competitividad con otras empresas logrando distinción y satisfacción del cliente.
27
un mejor orden, estandarización y organización de trabajo, permitiendo ser más
rápidos y eficientes. Asimismo, las 5’S y otras herramientas Lean Manufacturing les
aportó una mayor productividad en su proceso operacional y productivo. Finalmente,
este estudio aseguró el éxito del uso de las herramientas con [26] la metodología Lean
Manufacturing en las áreas específicas a aplicar, para llevar a cabo con pruebas
iniciales con espera de resultados favorables y significativos en corto tiempo,
asegurando una motivación en los operarios y favoreciendo la productividad y mejora
continua.
Los autores Pastrano y Torres [32] se analiza que las industrias y todos sus servicios
caracterizan a países del tercer mundo; sin embargo, hay inseguridad en la adopción
de la misma por los elevados costos de las tecnologías, en Ecuador se está
implementando el uso de nuevas tecnologías y metodologías con [33] las herramientas
de Lean Manufacturing, permitiendo dar un margen más amplio para automatizar un
proceso o disminuir desperdicios, puesto que su implementación puede [32] ser
aplicada en una gran empresa o también en una microempresa, debido a su variedad
de herramientas y tecnologías para su mejoramiento continuo [32]. Al investigar,
refuerza nuestra investigación porque las herramientas de la metodología Lean
Manufacturing, permite tener una guía de alternativas de mejora continua y análisis
del proceso a seguir para su implantación, en cualquier ámbito y organización.
28
Igualmente, en el área de mecanizado transfer para la fabricación de grifería en la
empresa Franz Viegener con la implementación de la metodología Lean
Manufacturing, requieren de mejora y seleccionan un producto que comparta un
mismo proceso de fabricación, para esto implementan un plan a escala de las
instalaciones para registrar y analizar las actividades del proceso [34], una vez
identificada las acciones [34] que no agregan valor al producto, se elimina y se reduce
los tiempos que agregan valor al producto, para mejorar la productividad del área de
mecanizado transfer, aplicando la metodología Lean Manufacturing como: 5’S, TPM,
SMED y VSM para reducir tiempos de entrega, e implementar indicadores de
eficiencia global en los procesos. Finalmente, se recalca que la aplicación de estas
herramientas incrementa la productividad, la eficiencia del ciclo en cada proceso [5]
después de la implantación de las técnicas Lean.
29
que las empresas de la zona tienen mecanismos implementados para mejorar
continuamente sus procesos, aunque algunas prácticas para cumplir con los objetivos
de Lean Manufacturing necesitan ser perfeccionadas. La gestión de las empresas
demuestra una alta responsabilidad en el control de desperdicios y la implementación
de prácticas de mejora continua [35].
30
En Ecuador, la industria metalmecánica se constituye en un pilar fundamental en la
cadena productiva del país, y justifica su transversalidad con los sectores alimenticio,
textil, confecciones y maderero de la construcción, etc. Según el Gob.ec., que es el
portal único de trámites ciudadanos [40] [41] [38]. Finalmente, de las investigaciones
analizadas es aplicar el sistema Lean Manufacturing, se busca como alternativa de
solución [28] el aseguramiento de la calidad del servicio y de los productos ofertantes,
de las empresas que implementen esta metodología, y la mejora del ambiente del
trabajo y la eliminación de los desperdicios en cualquier industria.
La demora se produce por los diferentes factores que han provocado un retraso en el
proceso, y estos factores se consideran como residuos o ineficiencias. Eliminar estos
residuos debería mejorar los servicios, reducir los costos y mejorar la experiencia del
cliente, esta metodología al utilizar se apoya en actividades en las cuales se conforman
equipos comprometidos con el objetivo, que a su vez están orientados a la
productividad y eficacia, observando los procesos y beneficiándose de las
oportunidades del mismo para crear la estrategia del trabajo [43] [42].
31
resultado alcanzado bajo la simulación realizada con la aplicación de las técnicas
permite aprender, comparar y mejorar, a través del estudio de la estadística la
viabilidad productiva que es el objetivo que se planteó para la mejora [15]. Las técnicas
aplicadas para la solución de las causas identificadas a partir del problema de la
industria metalmecánica permitirán tener un control, el orden de las máquinas y
operarios dentro del flujo del proceso productivo [15].
El cuarto objetivo consiste en disminuir los costos totales, lo cual se logra al reducir el
tiempo de producción. Al producir de manera más rápida, se logra reducir los costos
totales, es decir que los productos o servicios logren satisfacer las necesidades del
cliente. Esto permite que la empresa sea competitiva, conllevando al éxito seguro [44]
El método de Lean Manufacturing implica entre otras cosas la mejora constante de las
operaciones, y adopta como filosofía para el presente proyecto, considerar que, de
acuerdo con las aplicaciones en otros países, [33] las herramientas de Lean
Manufacturing son aplicables a cualquier tipo de industria.
33
través de la eliminación del despilfarro. El contorno de aplicación para este método es
la producción recurrente de los grupos de productos, a través de procesos discretos
[32], [47].
▪ Sustento al liderazgo para el logro de la calidad del capital humano [48], [49].
▪ Crear grupos de mejora a través de la formación permanente [48], [49].
▪ Encomienda de responsabilidades [48], [49].
Es fundamental, por tanto, en la creación de grupos de mejora, que éstos sean grupos
multidisciplinares cuyos integrantes estén directamente implicados en los problemas a
resolver, estas personas deben tener buen conocimiento sobre su área de gestión, así
como cierta capacidad de decisión [48], [49]. Para facilitar la comunicación en las
reuniones de grupo de mejora, es fundamental que el personal tenga una buena
formación [48], [49].
Son una filosofía de trabajo orientado a las personas que pertenecen a una
organización, a través, de estas herramientas se permite identificar y eliminar
“desperdicios” llamados así a procesos que utilizan en exceso de recursos, el Lean
Manufacturing consiste en la utilización de varias herramientas y en combinación a
34
una cultura de comunicación y de trabajo en equipo entre las personas de la
organización [42] , [50].
35
son capaces de detectar pequeños fallos en su puesto, que a posterior pudieran
desencadenar problemas más graves [42], [52], [53], [54] .
TPM: es una estrategia que consta de una serie de actividades organizadas que buscan
mejorar la competitividad de una organización, ya sea industrial o de servicios [56].
2.3 Productividad
36
indicadores claves para la optimización de los recursos en efecto el crecimiento
sustancial de las organizaciones [26] ,[57] , [58].
Para lograr una mejora de los procesos de producción las empresas realizan y aplican
una infinidad de métodos y herramientas, que en muchos de los casos no tienen éxito.
Explica Ramírez, metodología de Lean Manufacturing va más allá que la aplicación
de sus herramientas, ya que se considera como una compleja filosofía de mejora
continua con la cual, con el transcurso del tiempo, se obtienen cambios trascedentes
[12], [28], [42].
Otros factores se basan en el trato que tiene el dueño con los clientes, trabajadores y
proveedores; así como las teorías centradas en el estudio de tiempos y movimientos
para la estandarización del trabajo [8], [10]. En base a diversas investigaciones el
aplicar la mejora a un sistema de producción tiene varias ventajas, como es la
disminución de tiempos, aumento, reducción de costo, inventarios y desperdicios, así
como el incrementar la rentabilidad y ser empresas más competitivas [59] ,[60].
37
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Ubicación
Logotipo:
38
3.2 Equipos y materiales
Materiales
En la Tabla 3-2 se encuentran detallados los materiales utilizados en el desarrollo del
proyecto de investigación.
39
Tabla 3-3. Software utilizado
Imagen Software Descripción
Es de diseño con un enfoque cuantitativo puesto que se mejoró los procesos operativos
de la empresa “TABSA” y experimental ya que se realizó análisis y observaciones
para la optimización de los recursos dentro de los procesos como también, se analizó
de manera intencional (manipulación) sobre las variables de efecto y causa, con la
visión de proponer y analizar mejoras” [62]. Por lo que se consideró para este estudio
los siguientes tipos de investigación.
40
3.3.2 Por la finalidad
41
El procedimiento consistió en recopilar fuentes bibliográficas, en el siguiente orden:
Seguidamente, se investigó otros autores clásicos con ciertas características que sirvan
de aporte a la unidad de análisis respecto al año, autores, nombre de la publicación,
nombre del artículo, tipo de estudio y objeto, [29] con el propósito de poseer más
conocimiento, y poder implementar [26] la metodología Lean Manufacturing.
42
35 artículos
28 artículos
22 artículos
9 artículos: sectores
administrativos
13 artículos
3 artículos:
Análisis Incompatibilidad de
objetivos
10 artículos
Las publicaciones analizadas, son de autores clásicos, y se inició desde el año 2007; el
propósito de búsqueda es saber y tener conocimiento, si hubo o no mejora al utilizar
[26] la metodología Lean Manufacturing en la productividad, para lo cual se determinó
que las diferentes publicaciones investigadas contienen el 10% descriptivo, 50%
experimental y 40% no experimental.
10%
40%
Descriptivo
50% Experimental
No experimental
43
Al investigar el sector industrial, en lo que respecta al análisis documental, se extrajo
la información de mayor relevancia de las fuentes consultadas, la aplicación de esta
metodología incide sobre diferentes sectores productivos, mediante la investigación
hacia diferentes industrias con relación a la construcción de asientos para buses
interprovinciales establece que ocupa el 10% en la industria plástica, a su vez se tiene
el 20% entre la industria metálica y maquinaria, así mismo se agrupan el 20% entre
la industria de confección o tapicería y el 50% generalizadas en otras industrias de
manufactura con relación a la implementación de la metodología Lean Manufacturing.
Industrias Plásticas
10%
20% Industrias de Tapicería
50%
Al analizar los estudios publicados sobre Lean Manufacturing, se observó que las
empresas utilizaron diversas herramientas para mejorar su competitividad. En
particular, se encontró que el método Kanban se utilizó en un 100% para mejorar la
organización y sistemas de trabajo, mientras que el método SMED se utilizó en un
80% para reducir el tiempo de cambio y configuración del producto. El TPM se aplicó
en un 40% para maximizar la efectividad de la planta y el equipo, mientras que las 5´s
se usaron en un 100% para mejorar las condiciones de organización, orden y limpieza,
así como para optimizar las condiciones de trabajo y la eficiencia. Takt Time se utilizó
en un 60% para definir los turnos de trabajo y ajustar la fabricación a la capacidad
productiva de una máquina, mientras que Poka y Yoke se aplicó en un 80% para evitar
errores en cualquier proceso de producción y logística. Jit se utilizó en un 100% para
mejorar la calidad, agilidad en las entregas y costos, y Kaizen se empleó en un 100%
para crear valor con el cliente en todo momento. Finalmente, la herramienta VSM se
utilizó en un 70% para identificar las actividades o tareas que no generan valor en el
proceso de fabricación de un producto.
44
Tabla 3-4. Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre de la publicación, nombre del artículo, tipo de estudio, objeto.
45
…// Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre de la publicación, nombre del artículo, tipo de estudio y objetivo.
Área de la
Autores y año de Nombre de la Tipo de Lugar de
Nombre del artículo Objetivo revista
publicación publicación estudio procedencia
(indexación)
Factores claves de éxito en la Identificar en cinco empresas de diferentes
León, Marulanda y
implementación de Lean sectores de la economía en Colombia los Ingeniería
Gonzáles (2016) Revista Tendencia Manufacturing en algunas Descriptivo Colombia
factores de éxito en la implementación de Industrial
[71] empresas con sede en Colombia
[71]. Manufactura Esbelta
Investigaciones
Lean Production; estado actual
Espejo y Moyano europeas de No Evaluar el estado actual de la investigación
y desafíos futuros de la Ciencias España
(2007) [72] dirección y economía experimental en torno a Lean Production
investigación [72].
de la empresa
Benchmarking sobre
Journal of Determinar la situación del sector de la
Manufactura Esbelta (Lean
Arrieta, Botero y economics, Finance No confección en dicha ciudad en cuanto
Manufacturing) en el sector de Ciencias Perú
Romano (2010) [73] and administrative experimental aplicaciones de mejoramientos de procesos
la confección en la ciudad de
science productivos.
Medellín Colombia [73].
Mejoramiento con la
Instituto Superior Desarrollar e implementar un plan de
Marmolejo, Mejía y herramienta de la Manufactura No Ingeniería
Politécnico José acción de mejora continua con las Cuba
Pérez (2016) [74] Esbelta, en una empresa de experimental Industrial
Antonio Echeverría herramientas de la Manufactura Esbelta.
confecciones [74].
Nota. Tomado del estudio de revistas indexadas y artículos de autores, años 2007 - 2018
Elaborado por. Barriga (2022)
46
Tabla 3-5. Características de la unidad de análisis respecto al diseño de la investigación, muestrea, metodología, confiabilidad y variables asociadas.
Diseño Muestra Metodología Variables asociadas
Autores y Estudio
Diseño de la Reporte del N° de Lugar de Sector
año de Método Confiabilidad trabajo Variable Indicadores
investigación diseño muestra procedencia industrial
publicación empírico
Disminución de
Vargas, Para este Lean desperdicios.
Cualitativo Otras
Muratalla y Revisión de caso en Manufacturing Calidad.
Sí México D.F. de tipo Sí Sí industrias Competitividad.
Jiménez la literatura particular no sistema de
descriptivo manufactureras Costos de
(2018) [65] se determina producción
producción.
Para este Entrega a tiempo.
Técnica de Cualitativa Otras
Tejeda caso en República Utilización del
análisis No de tipo Sí Sí industrias No sustenta espacio. Tiempo de
(2011) [67] particular no Dominicana
documental descriptivo manufactureras ciclo.
se determina
Toledano, Para este
Técnica de Cualitativo Otras
Mañes y caso en
análisis No España de tipo Sí Sí industrias No sustenta -
García particular no
documental descriptivo manufactureras
(2009) [68] se determina
Fortuny, Para este Reducir esperas.
Técnica de Cualitativo Otras Suprimir
Cuatrecasas caso en
análisis Sí España de tipo Sí Sí industrias No sustenta movimientos del
y Olivella particular no personal. Eliminar
documental descriptivo manufactureras
(2008) [69] se determina problemas calidad.
Disminución de
Vargas, Para este Lean desperdicios.
Cualitativo Otras
Muratalla y Revisión de caso en Manufacturing Calidad.
Sí Venezuela de tipo Sí Sí industrias Competitividad.
Jiménez la literatura particular no sistema de
descriptivo manufactureras Costos de
(2016) [66] se determina producción
producción.
Sarría, Para este
Técnica de Cualitativo Otras
Fonseca y caso en
análisis Sí Colombia de tipo Sí Sí industrias No sustenta
Bocanegra particular no
documental descriptivo manufactureras
(2017) [70] se determina
Nota. Tomado del estudio de revistas indexadas y artículos de autores, años 2007 - 2018
Elaborado por. Barriga (2022)
…//
47
…//. Características de la unidad de análisis respecto al diseño de la investigación, muestrea, metodología, confiabilidad y variables asociadas.
Diseño Muestra Metodología Variables asociadas
Autores y Estudio
Diseño de la Reporte del N° de Lugar de Sector
año de Método Confiabilidad trabajo Variable Indicadores
investigación diseño muestra procedencia industrial
publicación empírico
León, Disminución de
Marulanda y Técnica de Cualitativo Otras Capacidad
Gonzáles análisis No 5 empresas Colombia de tipo Sí Sí industrias No sustenta financiera.
(2016) documental descriptivo manufactureras Desarrollo de
[71] proveedores
Nota. Tomado del estudio de revistas indexadas y artículos de autores, años 2007 - 2018
Elaborado por. Barriga (2022)
48
3.4 Análisis descriptivo
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
49
Bajo
41%
Medio
59%
▪ Puntos relevantes
50
La planta de producción TABSA enfrenta una serie de problemas que afectan su
productividad, como la baja disponibilidad de maquinaria debido a ineficiencias en la
gestión de mantenimiento, constantes incidentes laborales debido a la falta de
protocolo y métodos de trabajo estandarizados, excesivos desperdicios en la
producción de metales y ambientes sucios, movimientos y traslados innecesarios en
las diferentes áreas de trabajo, entre otros. Si estos problemas persisten, la
productividad en la empresa seguirá disminuyendo hasta alcanzar niveles críticos que
podrían perjudicar gravemente a la organización.
3.5 Hipótesis
Hipótesis nula Ho
Hipótesis inicial Hi
3.6.1 Población
51
Tabla 3-7. Población total de la empresa – TABSA.
Gerente general 1
Asistencia de Gerencia 1
Jefe de Producción 1
Líder de Producción 1
Técnicos de Estructura 3
Ayudante de estructura 1
Tapicería / Acabados 2
Total 10
Nota. Elaboración propia
3.6.2 Muestra
Z 2 PQN
n= (1)
Z 2 PQ + Ne 2
n = Tamaño de la muestra
N = Población 10
52
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ 1
𝑛=
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) + 11 ∗ (0.05)2
9.604
𝑛=
0.9854
𝑛 = 9.746
Se utilizó registros para la identificación de los procesos, los responsables, los equipos,
máquinas y los materiales que se utilizan para la construcción de dicho producto.
Como parte final se desarrolló un análisis de comparación entre los resultados del
estudio de tiempos de la situación actual y los resultados obtenidos mediante la
aplicación de la metodología Lean Manufacturing de la empresa.
53
▪ Se ejecutó un análisis estadístico de la información recolectada, elaboración de
diagramas y gráficos de los datos.
▪ Se interpretó y presentó los resultados desarrollados en concordancia con los
objetivos establecidos.
▪ Se obtuvieron datos para verificar cómo se encuentra actualmente la empresa
buscando alternativas de solución para seleccionar las herramientas de Lean
Manufacturing y poder minimizar las pérdidas a su vez maximizar el valor
añadido al cliente.
54
Tabla 3-9. Matriz de consistencia
Problemas Objetivos Hipótesis
¿De qué manera se puede realizar un análisis de la El análisis de la situación actual en el área de producción
Realizar un análisis de la situación actual en el área
situación actual en el área de producción de la de la empresa metalmecánica permite la mejora con la
de producción de la empresa metalmecánica.
empresa metalmecánica? implementación de la metodología Lean Manufacturing.
Seleccionar las herramientas de Lean Manufacturing Al seleccionar las herramientas de Lean Manufacturing e
¿De qué manera al seleccionar las herramientas de
que permitan mejorar la productividad de la implementar permite la mejora de la productividad en la
Lean Manufacturing permite mejorar la eficiencia
empresa. industria metalmecánica
de la productividad en las áreas la empresa?
¿De qué manera aplicar las herramientas de Lean Aplicar las herramientas de Lean Manufacturing Al aplicar las herramientas de Lean Manufacturing
Manufacturing seleccionadas en el proceso seleccionadas en el proceso productivo. seleccionadas en el proceso productivo mejora la calidad
productivo? y la comunicación
55
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Misión
56
Visión
“Ser una empresa líder en la fabricación de asientos para la industria carrocera a nivel
nacional, creando productos innovadores, con alta calidad y cumpliendo con las
expectativas de nuestros clientes”.
Estructura empresarial:
4.2 Desarrollo
4.2.1 Productos
57
En las siguientes Tablas 4-1, 4-2, 4-3 ,4-4 se muestran las fichas técnicas de los productos que
realiza la empresa TABSA para las diferentes carrocerías.
Características
Estructura Tubería-Perfilería
Pintura Electroestática
Apoyapies Estándar
3 puntos para 5
asientos delanteros
Cinturones de
retractiles y de 2
seguridad
puntos para Asientos
faltantes de correa
Puertos USB -Porta
Extras
revistas elásticas
58
Tabla 4-2. Ficha técnica del producto asiento de movilidad intraprovincial
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
ASIENTO INTRAPROVINCIAL.
“TABSA”
CARACTERISTICAS
Estructura Tubería-perfilería
Pintura Electroestática
Reclinaciones 1 fija y 2 reclinables
Apoyabrazos 1 abatible
Lateral Plástica sencilla
Apoyapies Estándar
Cinturones de
2 puntos
seguridad
Base de Asiento Tabla
59
Tabla 4-3. Ficha técnica del producto asiento de movilidad interprovincial o de turismo.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
ASIENTO TURISMO CON TV- FULL.
“TABSA”
Características
Estructura Tubería-Perfilería
Pintura Electroestática
2 plásticos -
Lateral
portavasos P - C
Apoyapies Estándar
Cinturones de
2 o 3 puntos
seguridad retractiles
Conexión USB -
Extras porta revistas
elásticas
60
Tabla 4-4. Ficha técnica del producto tablero tapizado interprovincial y/o intraprovincial.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
TABLERO TAPIZADO
“TABSA”
Características
Tapicería Tablero
61
Listado de máquinas
Tabla 4-5. Listado de máquinas - TABSA
1 Cizalla 1
2 Tronzadora 2
3 Esmeril 1
62
Listado de máquinas -TABSA
N° Descripción Cantidad Fotografía
8 Suelda eléctrica 2
9 Suelda MIG 2
10 Prensa 1
11 Máquinas de cose 2
El análisis ABC tiene como propósito organizar e identificar los productos realizados
por la empresa en función a sus ventas. Cabe recalcar que la empresa TABSA
proporcionó datos relevantes sobre la cantidad de la producción en cada uno de sus
productos de los años 2019-2020, más no de los datos económicos.
63
Tabla 4- 6. Asientos de buses interprovinciales.
Servicio Cantidad
Asiento Interprovincial Full 138
Asiento Interprovincial Semi-Full 260
Asiento Interprovincial Estándar 210
Total 608
Servicio Cantidad
Asiento Intraprovincial Semi-Full 40
Asiento Intraprovincial Estándar 120
Total 160
Servicio Cantidad
Tablero Tapizado 3
Total 3
Una vez determinados los valores de cada uno de los productos de la empresa se
procede a establecer el porcentaje de participación para lo cual se ordenan los valores
de mayor a menor, de igual manera se determinó el porcentaje acumulado de cada uno
de los productos como se observa en las siguientes fórmulas.
64
Tabla 4- 9. Análisis ABC de la producción en la empresa TABSA
% % P. Clasificación
Producto Producto Cantidad
Participación Acumulada (n)
Asiento Interprovincial Semi-Full AISF-001 260 33,7% 33,7% A
Asiento Interprovincial Estandar AIE-002 210 27,2% 61,0% A
Asiento Interprovincial Full AIF-003 138 17,9% 78,9% A
Asiento Intraprovincial Estandar AITE-004 120 15,6% 94,4% B
Asiento Intraprovincial Semi-Full AITSF-005 40 5,2% 99,6% C
Tablero Tapizado TT-006 3 0,4% 100,0% C
TOTAL 771
%
Participación Estimada Clasificación n n Cantidad % Ventas
Participación n
0% - 80% A 3 50% 608 78,9%
81% - 95% B 1 17% 120 15,6%
96% - 100% C 2 33% 43 5,6%
Sumatoria 6 100% 771 100,0%
Análisis de datos
Los productos con los que se hizo el análisis están categorizados o clasificados según
el número de ventas realizas como se detalla a continuación.
Por consiguiente, se puede decir que en la categoría A existe 3 elementos con un valor
de 608 productos vendidos lo que representa el 78,9%, en la categoría B existe 1
elemento con un valor de 120 productos vendidos lo que representa el 15.6% y por
último en la categoría C existe 2 elementos con un valor de 43 productos vendidos los
cuales representan el 5,6%.
65
Figura 4-2. Diagrama ABC de asientos para buses-TABSA
Fuente. Elaboración propia.
A través del análisis, se logró generar la representación gráfica del diagrama ABC que
muestra los productos con mayor demanda en la empresa. En esta instancia, se
identificaron dos productos que son especialmente solicitados por los clientes: los
Asientos para buses Interprovinciales en las versiones Semi-Full y Estándar. De este
modo, se seleccionó el producto estrella para el estudio realizado, que corresponde al
AISF-001.
66
Descripción de las áreas de producción de la empresa “TABSA”
67
Doblado-prensado: En esta área los diferentes materiales cortados serán trasladados
y clasificados acorde a la actividad que se va a realizar, en el caso del doblado del
espaldar será trasladado al área de prensado y en el caso de la base del asiento se elegirá
el perfil y será ubicado directamente en la dobladora artesanal.
68
Flujograma de Producción de asientos interprovinciales -TABSA.
Una vez obtenida la estructura final, se envía a una empresa externa para su proceso
de pintura, lo cual implica un determinado período de espera. Durante este lapso,
podemos dar continuidad a la cadena de producción en el área tapicería.
69
Figura 4-8. Diagrama de flujo de producción y asientos para buses interprovinciales “TABSA”
70
4.2.4 Descripción del proceso
71
b) Fabricación de estructura base de asiento
d) Mecanismo de asiento
72
Operación 1: Verificación de medidas de corte para mecanismo de asiento/ Corte de
materiales.
Operación 2: El material es esmerilado.
Transporte 2: El material de perfilería U será llevado a la maquina dobladora manual.
Operación 3: La perfilería U es doblada y cortada acorde la medida especificada en
la orden de producción.
Operación 4: Se realiza el montaje de mecanismo de asiento de reclinación en la
bandeja de asiento.
Inspección y operación 1: Verificación de estado del mecanismo del asiento.
Transporte 3: Transporte al área de soldado.
Operación 5: Soldado de mecanismo de reclinación en la base de asiento.
73
g) Pintado de asiento
Operación 1: Cubrir de cinta masking en los pernos para los cinturones de seguridad.
Operación 2: Embarcar estructura en camión para ser pintado.
i) Tapizado y enfundado
j) Ensamble final
74
4.2.5 Cursograma analítico
Base de espaldar
Tabla 4- 12. Actividad base de espaldar
TIPO SIMBOLO
Base de asiento
75
Bandeja de asiento
Mecanismo de asiento
76
Pata de asiento
Tabla 4- 17. Actividad pata de asiento
TIPO SIMBOLO
No. ACTIVIDAD MECÁNICA MANUAL
(MEC) (MAN)
Pintado de asiento
77
Tabla 4- 20. Actividad tapizado y enfundado de asiento
TIPO SIMBOLO
No. ACTIVIDAD MECÁNICA MANUAL
(MEC) (MAN)
78
Base de espaldar
Tiempos (Min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiempos(min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bandeja de asiento
Tabla 4- 24. Actividad tiempos bandeja de asiento
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
79
Montaje de espaldar y base de cojín
Tabla 4- 25. Actividad tiempos montaje de espaldar y base de cojín
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ubicar estructura de asiento y espaldar 47,5 46,9 47,1 47,5 47,3 47,4 47,4 47,3 47,2 47,5
2 Soldar (Punto guia) 25,9 26,1 25,8 26,1 25,9 25,8 26,1 25,9 26,1 26,1
3 Soldado de estructura de cojín y espaldar 80,4 80,1 80,6 80,4 80,9 81,1 80,7 80,9 80,7 80,9
4 Inspeccion y verifiación de soldado 14,77 14,6 149 147 15,1 148 14,6 14,9 14,9 14,7
Mecanismo de asiento
Tabla 4- 26. Actividad tiempos mecanismo de asiento
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pata de asiento
Tabla 4- 27. Actividad tiempos pata de asiento
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80
Pintado de asiento
Tabla 4- 28. Actividad tiempos pintados de asiento
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Envoltura con masking perno de cinturon 8,7 8,9 9,7 8,6 9,4 9,6 8,9 9,5 9,9 9,3
2 Enbarcar estructura en camión para ser pintado 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Traslado área de soldadura 15,6 16,1 15,9 15,5 16,7 16,1 15,9 15,8 16,4 16,1
2 Soldar Platina (Palanca de asiento) 121,3 119,4 119,6 120,1 121,3 120,1 119,8 119,6 118,9 121,1
3 Traslado área de tapiceria 10,5 9,5 11,5 10,8 11,1 10,4 10,9 10,8 11,3 10,7
4 Sujeción de alambra zigzag en estructura 25,6 25,3 25,7 25,8 25,4 25,8 25,7 25,4 25,5 25,7
5 Ubicar codos plasticos en estructura 31,1 30,9 30,7 30,4 30,5 29,8 29,9 30,6 30,5 30,7
6 Perforado de espladar (portarevistas) 45,7 44,9 45,7 45,9 44,9 45,3 45,7 45,8 45,7 45,6
Tapizado de asiento
Tabla 4- 30. Actividad tiempos tapizado de asiento
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiempos (min)
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Colocar fundas plasticas en espaldar 20,8 20,9 20,7 21,1 20,5 20,1 20,6 20,3 20,3 20,1
2 Colocar fundas plasticas Cojín 20,3 20,7 20,9 21,1 20,5 20,6 20,7 20,8 20,7 20,4
3 Ubicar piezas plasticas (tapas posteriores - laterales) 194 197 196 196 195 196 196 196 195 195
4 Ensamblar asiento en estructura 156 155 156 154 156 155 156 157 155 156
81
Luego de llevar a cabo el estudio de tiempos, se calculó el tiempo total observado
mediante la suma de los ciclos y el tiempo medio por ciclo, que representa el promedio
de los ciclos, y que a su vez contribuye al cálculo del tiempo observado, como se indica
en la Tabla 4-32.
Base de espaldar
Tabla 4- 32. Actividad ciclos (horas) tiempo observado base de espaldar
CICLOS (Horas) TIEMPO OBSERVADO
Base asiento
Tabla 4- 33. Actividad ciclos (horas) tiempo observado base de asiento.
CICLOS (horas) TIEMPO OBSERVADO
Tiempo Tiempo
No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Medio del
Observado Ciclo
82
Bandeja de asiento
Tabla 4- 34. Actividad ciclos (horas) tiempo observado bandeja de asiento
CICLOS (Horas) TIEMPO OBSERVADO
Mecanismo de asiento
Tabla 4- 36. Actividad ciclos (horas) tiempo observado mecanismo de asiento
CICLOS (horas) TIEMPO OBSERVADO
No. ACTIVIDAD Tiempo Tiempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Medio del
Observado Ciclo
1 Almacenamiento de materia prima
2 Seleccionar y medir perfileria 0,1017 0,0983 0,095 0,097 0,118 0,112 0,107 0,105 0,098 0,105 1,037 0,104
3 Traslado área de corte 0,0683 0,0717 0,08 0,082 0,075 0,072 0,08 0,077 0,082 0,085 0,772 0,077
4 Corte de platina 0,5017 0,4983 0,495 0,482 0,498 0,498 0,503 0,505 0,498 0,502 4,982 0,498
5 Corte de angulo 0,4317 0,445 0,4283 0,435 0,44 0,432 0,438 0,445 0,452 0,455 4,402 0,440
6 Corte de platina eje de reclinación 0,34 0,3433 0,3467 0,348 0,355 0,352 0,345 0,347 0,355 0,352 3,483 0,348
7 Ubicar pieza plastica(Cubo deslizante) en bandeja de asiento 0,3783 0,3733 0,38 0,378 0,385 0,402 0,392 0,385 0,392 0,398 3,863 0,386
8 Traslado área de soldado 0,0717 0,0767 0,0817 0,08 0,075 0,078 0,082 0,085 0,088 0,082 0,800 0,080
9 Soldar mecanismo (Reclinación) en base de asiento 7,6683 7,6967 7,6817 7,645 7,698 7,713 7,693 7,712 7,665 7,713 76,887 7,689
10 Inspección y verificación de reclinación 0,1598 0,1628 0,1627 0,159 0,165 0,161 0,166 0,167 0,166 0,162 1,630 0,163
83
Pata de asiento
Tabla 4- 37. Actividad ciclos (horas) tiempo observado pata de asiento
CICLOS (horas) TIEMPO OBSERVADO
Tiempo
No. ACTIVIDAD Tiempo Total
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Medio del
Observado
Ciclo
1 Almacenamiento de materia prima
2 Traslado área de tol y platina 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,42 0,04
3 Selección de TOL y platina 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,83 0,08
4 Medir y señalar (TOL - PLATINA) 1,00 1,01 1,02 1,00 1,02 1,00 1,02 1,02 1,02 1,00 10,11 1,01
5 Corte de TOL Y PLATINA 3,01 3,03 3,03 3,04 3,03 3,03 3,04 3,03 3,03 3,03 30,29 3,03
6 Esmerilado de PLATINA 0,27 0,25 0,26 0,26 0,27 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 2,63 0,26
7 Traslado área de prensado 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,73 0,07
8 Prensado de tol 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 3,34 0,33
9 Traslado área de soldadura 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,57 0,06
10 Soldar (Punto guia) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 5,02 0,50
11 Soldado de pata y platina 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,69 0,68 6,87 0,69
Pintado de asiento
Tabla 4- 38. Actividad ciclos (horas) tiempo observado pintado de asiento
CICLOS (Horas) TIEMPO OBSERVADO
1 Envoltura con masking perno de cinturon 0,15 0,15 0,16 0,14 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17 0,16 1,54 0,15
2 Enbarcar estructura en camión para ser pintado 27,90 28,90 27,70 30,10 29,70 29,40 29,80 29,90 28,90 30,10 292,40 29,24
1 Traslado área de soldadura 0,26 0,268 0,265 0,258 0,278 0,268 0,265 0,263 0,273 0,268 2,67 0,27
2 Soldar Platina (Palanca de asiento) 2,022 1,99 1,993 2,002 2,022 2,002 1,997 1,993 1,982 2,018 20,02 2,00
3 Traslado área de tapiceria 0,175 0,158 0,192 0,18 0,185 0,173 0,182 0,18 0,188 0,178 1,79 0,18
4 Sujeción de alambra zigzag en estructura 0,427 0,422 0,428 0,43 0,423 0,43 0,428 0,423 0,425 0,428 4,27 0,43
5 Ubicar codos plasticos en estructura 0,518 0,515 0,512 0,507 0,508 0,497 0,498 0,51 0,508 0,512 5,09 0,51
6 Perforado de espladar (portarevistas) 0,762 0,748 0,762 0,765 0,748 0,755 0,762 0,763 0,762 0,76 7,59 0,76
84
Tapizado de asiento
Tabla 4- 40. Actividad ciclos (horas) tiempo observado tapizado de asiento
Finalmente se calculó la desviación estándar, gracias a estos tres cálculos nos permitió
saber los límites superiores e inferiores de cada una de las actividades seleccionadas
en el proceso de igual manera, se señalaron los ciclos que se encontraban entre estos
dos valores, para después sacar el promedio válido con los mismos, a su vez se realizó
4 valoraciones tomando en cuenta su habilidad, esfuerzo, consistencia, condiciones
para tener una puntuación total en su valoración y establecer el tiempo básico de los
procesos de cada una de las actividades para realizar un asiento interprovincial.
85
Base de espaldar
Tabla 4- 42. Actividad valoración base de espaldar
Valoración
Base de asiento
Tabla 4- 43. Actividad valoración base de asiento
Valoración
Bandeja de asiento
Tabla 4- 44. Actividad valoración bandeja de asiento
86
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
1 Ubicar estructura de asiento y espaldar 0,00 0,79 0,79 0,79 0,03 0,10 0,03 0,04 1,20 0,95
2 Soldar (Punto guia) 0,00 0,44 0,43 0,43 0,11 0,05 0,03 0,04 1,23 0,53
3 Soldado de estructura de cojín y espaldar 0,01 1,35 1,34 1,34 0,11 0,08 0,03 0,04 1,26 1,69
4 Inspeccion y verifiación de soldado 1,07 1,99 -0,16 0,25 0,06 0,02 0,01 0,02 1,11 0,27
Mecanismo de asiento
Tabla 4- 46. Actividad valoración mecanismo de asiento
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
Pata de asiento
Tabla 4- 47. Actividad valoración pata de asiento
87
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
Pintado de asiento
Tabla 4- 48. Actividad valoración pintado de asiento
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
1 Envoltura con masking perno de cinturon 0,007 0,162 0,147 0,153 0,03 0,08 0,01 0,02 1,14 0,17
2 Enbarcar estructura en camión para ser pintado 0,873 30,113 28,367 29,600 0,03 0,1 0,01 0,02 1,16 34,34
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
1 Traslado área de soldadura 0,01 0,27 0,26 0,27 0,0 0,1 0,0 0,0 1,15 0,31
2 Soldar Platina (Palanca de asiento) 0,01 2,02 1,99 2,00 0,1 0,0 0,0 0,0 1,20 2,40
3 Traslado área de tapiceria 0,01 0,19 0,17 0,18 0,0 0,0 0,0 0,0 1,06 0,19
4 Sujeción de alambra zigzag en estructura 0,00 0,43 0,42 0,43 0,1 0,1 0,0 0,0 1,21 0,52
5 Ubicar codos plasticos en estructura 0,01 0,52 0,50 0,51 0,0 0,1 0,0 0,0 1,15 0,59
6 Perforado de espladar (portarevistas) 0,01 0,76 0,75 0,76 0,1 0,1 0,0 0,0 1,21 0,92
Tapizado y enfundado
Tabla 4- 50. Actividad valoración tapizado y enfundado
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
88
Ensamble final de asiento para bus interprovincial
Tabla 4- 51. Actividad valoración ensamble final de asiento de bus interprovincial
Valoración
Desviación Límite Límite Promedio Tiempo
No. ACTIVIDAD Total
Estándar Superior Inferior Válido Habilidad Esfuerzo Consistencia Condiciones básico
Valoración
1 SUPLEMENTOS CONSTANTES Hombres Mujeres
1 Colocar fundas plasticas en espaldar 0,006 0,348 Suplementos
0,337 0,342 0,1 personales
por necesidades -0,12 0,01 0,02 5 1,017 0,346
2 Colocar fundas plasticas Cojín 0,004 0,348 Suplemento
0,341 0,345 0,1
básico por fatiga -0,12 0,01 0,02 4 1,014 0,348
3 Ubicar piezas plasticas (tapas posteriores - laterales) 0,012 3,271 3,247 3,258 0,13 0,1 0,03 0,04 9 1,311 4,236
2 CANTIDADES VARIABLES AÑADIDAS AL SUPLEMENTO BASICO POR FATIGA
4 Ensamblar asiento en estructura 0,013 2,603 2,578 2,590 0,13 0,1 0,03 0,04 1,3 3,367
a) Suplemento por trabajar de pie 2 4
b) Suplemento por postura anormal
Ligeramente Incómoda 0 1
Incómoda (inclinado) 2 3
Muy Incómoda 7 7
4.3.2 Suplementos del proceso c) Levantamiento de Pesos y Uso de Fuerza
Peso levantando o fuerza ejercida (kilos):
2.5 0 1
Después de realizar los cálculos pertinentes para el tiempo 5básico de cada actividad,
1 2
7.5 2 3
4 10 3
se logró calcular el coeficiente de descuento ya que se calificó
12.5
por tablas establecidas
4 6
15 6 9
acorde a la actividad y procesos que se requiere para la elaboración
17.5 o construcción
8 del
12
20 10 15
d) Intensidad de la luz
i) Monotonía: Mental
Ligeramente por lo debajo de lo recomendado 0 0
Bastante por debajo 2 2 Trabajo algo monótono 0 0
g) Tensión Auditiva
Sonido continuo 0 0
Intermitente y fuerte 2 2
Intermitente y muy fuerte 5 5
Estridente y fuerte 8 8
i) Monotonía: Mental
Trabajo algo monótono 0 0
Se observa la tabla de valores para cada uno de los suplementos, tomaremos en cuenta
los siguientes puntos a considerar para cada uno de los términos como se indica a
continuación:
Se aplicaron los suplementos básicos por fatiga a los valores obtenidos en cada
proceso. Posteriormente, se sumaron todos los suplementos constantes y cantidades
variables para obtener el total, después se divide para 100 para conseguir el índice de
coeficiente de descuento y el valor del índice se suma más uno para el cálculo del
tiempo estándar como se indica en la tabla 4-53.
90
Tabla 4- 53. Suplemento básico por fatiga verificando los suplementos constantes
GENERO
M: MASCULINO
F: FEMENINO
91
Ubicar estructura de asiento y espaldar M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Soldar (Punto guia) M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Soldado de estructura de cojín y espaldar M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Inspeccion y verifiación de soldado M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Seleccionar y medir perfileria M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Traslado área de corte M 5 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0,18 1,18
Corte de platina M 5 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0,18 1,18
Corte de angulo M 5 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0,18 1,18
Corte de platina eje de reclinación M 5 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,16 1,16
Ubicar pieza plastica(Cubo deslizante) en bandeja de asiento M 5 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,16 1,16
Traslado área de soldado M 5 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0,18 1,18
Soldar mecanismo (Reclinación) en base de asiento M 5 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,16 1,16
Inspección y verificación de reclinación M 5 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,16 1,16
Traslado área de tol y platina M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Selección de TOL y platina M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Medir y señalar (TOL - PLATINA) M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Corte de TOL Y PLATINA M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Esmerilado de PLATINA M 5 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,16 1,16
Traslado área de prensado M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Prensado de tol M 5 4 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0,21 1,21
Traslado área de soldadura M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0,17 1,17
Soldar (Punto guia) M 5 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,16 1,16
Soldado de pata y platina M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Envoltura con masking perno de cinturon M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Enbarcar estructura en camión para ser pintado M 5 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0,18 1,18
Traslado área de soldadura M 5 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,16 1,16
Soldar Platina (Palanca de asiento) M 5 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0,18 1,18
Traslado área de tapiceria M 5 4 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0,17 1,17
Sujeción de alambra zigzag en estructura M 5 4 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0,19 1,19
Ubicar codos plasticos en estructura M 5 4 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0,17 1,17
Perforado de espladar (portarevistas) M 5 4 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0,17 1,17
Traslado a area de tapiceria M 5 4 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0,19 1,19
Corte de esponja (Espaldar) M 5 4 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0,19 1,19
Cortar - Pegar yute en estructura (Espaldar) M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Colocar pegamento en estructura y esponja(Espladar) M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Ubicar esponja (Espaldar) en estructura M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Corte de material (Tela o corosil) M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Costura de piezas cortadas (Tela o corosil) M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Cortar - Pegar esponja en cojín y tapizado asiento M/F 5 4 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0,16 1,16
Enfundar espaldar M/F 5 4 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0,16 1,16
Colocar fundas plasticas en espaldar M/F 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Colocar fundas plasticas Cojín F 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Ubicar piezas plasticas (tapas posteriores - laterales) M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
Ensamblar asiento en estructura M 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,14 1,14
92
Para poder calcular el tiempo estándar de los procesos se tiene que tomar en cuenta el
tiempo básico y el coeficiente de descuento que se realizó anteriormente y por último
se procede a realizar la suma del tiempo estándar /unidad más el tiempo de ciclo del
anterior proceso para determinar el tiempo de ciclo.
93
51 Traslado área de tol y platina 0,05 1,14 0,05 3,13 39,88 2392,50
52 Selección de TOL y platina 0,09 1,14 0,10 6,18 39,98 2398,69
53 Medir y señalar (TOL - PLATINA) 1,11 1,14 1,27 76,17 41,25 2474,86
54 Corte de TOL Y PLATINA 3,42 1,14 3,90 234,19 45,15 2709,05
55 Esmerilado de PLATINA 0,29 1,16 0,33 19,87 45,48 2728,93
56 Traslado área de prensado 0,08 1,14 0,09 5,25 45,57 2734,17
57 Prensado de tol 0,37 1,21 0,45 27,15 46,02 2761,33
58 Traslado área de soldadura 0,06 1,17 0,07 4,16 46,09 2765,49
59 Soldar (Punto guia) 0,60 1,16 0,70 41,97 46,79 2807,46
60 Soldado de pata y platina 0,83 1,14 0,95 56,88 47,74 2864,33
61 Envoltura con masking perno de cinturon 0,17 1,14 0,20 11,91 47,94 2876,25
62 Enbarcar estructura en camión para ser pintado 34,34 1,18 40,52 2430,99 88,45 5307,23
63 Traslado área de soldadura 0,31 1,16 0,36 21,32 88,81 5328,56
64 Soldar Platina (Palanca de asiento) 2,40 1,18 2,83 169,59 91,64 5498,15
65 Traslado área de tapiceria 0,19 1,17 0,22 13,41 91,86 5511,56
66 Sujeción de alambra zigzag en estructura 0,52 1,19 0,62 36,92 92,47 5548,47
67 Ubicar codos plasticos en estructura 0,59 1,17 0,69 41,19 93,16 5589,67
68 Perforado de espladar (portarevistas) 0,92 1,17 1,08 64,62 94,24 5654,28
69 Traslado a area de tapiceria 0,09 1,19 0,10 6,19 94,34 5660,47
70 Corte de esponja (Espaldar) 0,47 1,19 0,56 33,84 94,91 5694,30
71 Cortar - Pegar yute en estructura (Espaldar) 2,23 1,14 2,55 152,75 97,45 5847,05
72 Colocar pegamento en estructura y esponja(Espladar) 0,62 1,14 0,71 42,36 98,16 5889,41
73 Ubicar esponja (Espaldar) en estructura 1,30 1,14 1,49 89,15 99,64 5978,56
74 Corte de material (Tela o corosil) 11,77 1,14 13,42 804,91 113,06 6783,47
75 Costura de piezas cortadas (Tela o corosil) 9,62 1,14 10,96 657,78 124,02 7441,25
76 Cortar - Pegar esponja en cojín y tapizado asiento 17,19 1,16 19,95 1196,76 143,97 8638,01
77 Enfundar espaldar 7,38 1,16 8,56 513,67 152,53 9151,68
78 Colocar fundas plasticas en espaldar 0,35 1,14 0,39 23,64 152,92 9175,32
79 Colocar fundas plasticas Cojín 0,35 1,14 0,40 23,83 153,32 9199,16
80 Ubicar piezas plasticas (tapas posteriores - laterales) 4,24 1,14 4,83 289,73 158,15 9488,89
81 Ensamblar asiento en estructura 3,37 1,14 3,84 230,32 161,99 9719,21
94
Tabla 4- 56. Número de asientos producidos en una hora
TIEMPO ESTÁNDAR 161:59:13 NÚMERO DE ASIENTOS
Tiempo Producción Asientos
1 44
1 hora 0,006173 x
0,27 Asientos
1 44
8 horas 0,05 x
2,2 Asientos
1 44
20 días
0,9877 x
laborables
43,5 Asientos
1 1
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 3.68
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 0.27 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
95
Tabla 4- 57. Identificación de desperdicios en el proceso productivo
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
Tiempo de espera
Sobreproducción
Movimientos
Sobreproceso
Innecesarios
No Esencial
No Esencial
Transportes
Reprocesos
Inventarios
Esencial
Esencial
N° Identificación de Operaciones
BASE DE ESPALDAR
1 Selección de tubería redonda x
2 Traslado de tubería redonda x
3 Medir y señalar (Perfilería y varilla) x
4 Traslado perfilería y varilla x x
5 Corte de perfilería y varilla x
6 Traslado de perfilería y varilla cortado x
7 Esmerilado de perfilería y varilla x x
8 Traslado de perfilería - área de doblado x
9 Realizar primer doblez - Espaldar x
10 Realizar segundo doblez - Espaldar x
11 Doblez en parte superior de espaldar x
12 Inspeccion de dobleces / espaldar x
13 Traslado al area de Soldadura x
BASE DE ASIENTO
14 Selección de perfilería x
15 Medir y señalar (Perfileria) x
16 Traslado area de corte x
17 Corte de tubo cuadrado x x
18 Corte de tubo rectangular x x
19 Corte de platina x
20 Corte de angulo x x
21 Corte de angulo - parte lateral (P-C) de estructura base x
22 Esmerilado de perfilería x x
23 Traslado area de doblado x x
24 Doblar Perfileria cortada en J (P-C) x
25 Traslado área de soldado x
26 Soldar (Punto guía) estructura de asiento x
27 Soldar estrucutra de asiento (Base) x x
BANDEJA DE ASIENTO
28 Selección de perfilería x
29 Medir y señalar (Perfileria) x
30 Traslado área de corte x
31 Cortado de perfilería x
32 Esmerilado de perfilería x x
33 Traslado área de doblez en U y Prensado x x
34 Doblez en U - cojín x
35 Prensar bandeja de asiento parte inferior x
36 Inspeccion de cortes y dobles x
37 Traslado area de soldadura x
MONTAJE DE ESPALDAR Y BASE DE COJÍN
38 Ubicar estructura de asiento y espaldar x
39 Soldar (Punto guia) x
40 Soldado de estructura de cojín y espaldar x
41 Inspeccion y verifiación de soldado x
96
MECANISMO DE ASIENTO
42 Seleccionar y medir perfileria x
43 Traslado área de corte x
44 Corte de platina x x
45 Corte de angulo x x
46 Corte de platina eje de reclinación x x
47 Ubicar pieza plastica(Cubo deslizante) en bandeja de asiento x x
48 Traslado área de soldado x
49 Soldar mecanismo (Reclinación) en base de asiento x
50 Inspección y verificación de reclinación x
PATA ASIENTO
51 Traslado área de tol y platina x
52 Selección de TOL y platina x
53 Medir y señalar (TOL - PLATINA) x
54 Corte de TOL Y PLATINA x
55 Esmerilado de PLATINA x x
56 Traslado área de prensado
57 Prensado de tol
58 Traslado área de soldadura
59 Soldar (Punto guia) x
60 Soldado de pata y platina x
PINTADO DE ASIENTO
61 Envoltura con masking perno de cinturon x
62 Enbarcar estructura en camión para ser pintado x
ENSAMBLE DE PIEZAS PLÁSTICAS Y METÁLICAS
63 Traslado área de soldadura x
64 Soldar Platina (Palanca de asiento) x x
65 Traslado área de tapiceria
66 Sujeción de alambra zigzag en estructura
67 Ubicar codos plasticos en estructura x
68 Perforado de espladar (portarevistas) x
TAPIZADO Y ENFUNDADO
69 Traslado a area de tapiceria x
70 Corte de esponja (Espaldar) x x
71 Cortar - Pegar yute en estructura (Espaldar) x
72 Colocar pegamento en estructura y esponja(Espladar) x
73 Ubicar esponja (Espaldar) en estructura x
74 Corte de material (Tela o corosil) x x
75 Costura de piezas cortadas (Tela o corosil) x
76 Cortar - Pegar esponja en cojín y tapizado asiento x x
77 Enfundar espaldar x
ENSABMBLE FINAL
78 Colocar fundas plasticas en espaldar x
79 Colocar fundas plasticas Cojín x
80 Ubicar piezas plasticas (tapas posteriores - laterales) x
81 Ensamblar asiento en estructura x
A través, del análisis realizado a cada una de las actividades se determinó los
desperdicios ocasionados en el proceso productivo de la fabricación de asientos para
buses interprovinciales obteniendo un total de 3 transportes y 13 movimientos
incensarios como se visualiza en la Tabla 4-58.
97
Tabla 4- 58. Cantidad de desperdicios establecidos en la empresa-TABSA
Tipo de desperdicio Cantidad Porcentaje % Acumulado
Transporte 3 15,8% 15,8%
Movimientos
16 84,2% 100,0%
Innecesarios
Total 19 100,0%
15,8%
84,2%
Una vez determinado los diferentes desperdicios que tiene el proceso de producción
se realizó el mapa de flujo de valor – VSM, determinando el cálculo del lead time, se
determina la cantidad de inventario en relación con la demanda diaria como se observa
en la figura 4-10.
98
4.4.1 Desarrollo del VSM actual de la empresa “TABSA”
99
Así mismo hay que tomar en cuenta que algunos insumos se encuentran alejados del
área de trabajo, lo que hace que la producción se realice en más tiempo, dando lugar
al desarrollo de actividades que no agregan valor. Con estos problemas presentes en la
producción de asientos se realizó el siguiente diagnóstico demostrando los siguientes
resultados:
100
Tabla 4- 59. Metodologías y herramientas de Lean Manufacturing
Lista de metodologías y metodologías asimiladas a acciones de
mejora de sistemas productivos.
▪ Las 5´S ▪ Orientación al cliente/Empresa
▪ Control Total de la Calidad ▪ Control estadístico de procesos
▪ Círculos de Control de Calidad ▪ Benchmarking
▪ Sistemas de Sugerencias ▪ Análisis e ingeniería de valor
▪ SMED ▪ TOC (teoría de las restricciones)
▪ Disciplina en el lugar de trabajo ▪ Coste Basado en Actividades
▪ Mantenimiento Productivo Total ▪ Seis Sigma
▪ Kanban ▪ Mejoramiento de la calidad
▪ Nivelación y equilibrado ▪ Sistema Matricial de Control Interno
▪ Just Time ▪ Cuadro de Mando Integral
▪ Cero Defectos ▪ Presupuesto base Cero
▪ Actividades en grupos pequeños ▪ Organización de Rápido Aprendizaje
▪ Mejoramiento de la productividad ▪ Despliegue de la Función de Calidad
▪ Autonomación (Jidoka) ▪ AMFE
▪ Gestión de calidad ▪ Ciclo de Deming
▪ Detección, Prevención y eliminación de ▪ Función de pérdida de Taguchi
Desperdicios.
Nota. Tomado de Lean Manufacturing de Rojas y Gisbert [59]
Estandarización
Control Visual
Kanban
Kaizen
SMED
Jidoka
5S
Desperdicios
Transporte
Movimientos
innecesarios
Relación Alta
Relación Media
Relación Baja
101
Dadas las relaciones se determinan las herramientas que serán aplicadas para reducir
los desperdicios que se generan en la construcción de asientos para buses
interprovinciales.
En la Tabla 4-61 se realiza la relación de las áreas con las operaciones que generan
desperdicios para ello se identificó las herramientas apropiadas que permitan reducir
o eliminar dichos desperdicios.
102
La situación actual de la empresa TABSA según las observaciones hechas se puede
interpretar que la mayor parte de sus actividades no existe una correcta organización y
limpieza de las áreas de trabajo generando un desempeño inadecuado en la realización
de actividades creando un entorno laboral poco favorable para aquellos que trabajan
en las diferentes áreas de producción. Para abordar esta situación, es necesario
implementar las siguientes herramientas en la empresa “TABSA”, las cuales se
detallarán a continuación:
103
• Evaluación de la metodología 5´s en las áreas de producción
Recolección de datos
Tabla 4- 62. Estado actual del proceso de producción-construcción de asientos para buses
interprovinciales de la empresa TABSA
Evaluación de Orden 1 2 3 4 5
¿Los equipos se encuentran correctamente identificadas en el área? 4
¿Los equipos y mobiliarios se encuentran limitadas y libres de obstáculos? 2
¿Las áreas de circulación se encuentra marcadas y libres de objetos? 1
¿La ubicación de las herramientas se encuentran señalizadas? 2
Subtotal 9
Evaluación de la limpieza 1 2 3 4 5
¿Cómo es la limpieza de los equipos, herramientas, etc.? 2
¿Cómo se encuentra la limpieza de las áreas de circulación (pasillos) y las 1
¿Los recipientes están limpios, con su respectiva tapa y etiqueta de 3
¿Como se encuentra la limpieza del área de trabajo a mencionar? 2
Subtotal 8
Evaluación de la estandarización 1 2 3 4 5
¿Los equipos están etiquetados o están bien delimitadas dentro del área de 2
¿La señalización esta correctamente establecida dentro de las áreas de 1
¿La herramientas e insumos están acomodados de acuerdo con sus 2
¿Los desechos de basura, telas, papel, etc., están depositados 3
Subtotal 8
104
¿Los equipos y mobiliarios se encuentran limitadas y libres de obstáculos? 2
¿Las áreas de circulación se encuentra marcadas y libres de objetos? 1
¿La ubicación de las herramientas se encuentran señalizadas? 2
Subtotal 9
Evaluación de la limpieza 1 2 3 4 5
¿Cómo es la limpieza de los equipos, herramientas, etc.? 2
¿CómoPROCESO
se encuentraDE la limpieza
PRODUCCIÓNde las áreas de circulación (pasillos)
– CONSTRUCCION DE yASIENTOS
las 1 PARA BUSES
¿Los recipientes
Puntaje: están limpios,
1= Inadecuado 4=con
Muy subueno
respectivaElaborado
tapa y etiqueta de Javier
por: Ing. 3
¿Como se 2=encuentra la limpieza
Aceptable del área de trabajo
5= Excelente a mencionar?
Revisado por: Ing. Daysi Ortiz 2
3= Bueno Subtotal Fecha: 18 de Enero del 2023 8
Puntuación:
Evaluación de la estandarización
Evaluación de Clasificación 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
¿Los equipos están etiquetados o están bien delimitadas dentro del área de 2
¿Cómo es la clasificación de la maquinaria-herramientas y materia prima? 2
¿La señalización esta correctamente establecida dentro de las áreas de 1
¿Cómo es la clasificación de los materiales que se utilizan? 3
¿La herramientas e insumos están acomodados de acuerdo con sus 2
¿Cómo es la clasificación de las herramientas al interior de la empresa? 2
¿Los desechos de basura, telas, papel, etc., están depositados 3
¿Existen objetos que no son requeridos para la producción o materiales 3
Subtotal 8
Subtotal 10
Evaluación de la disciplina 1 2 3 4 5
Evaluación de Orden 1 2 3 4 5
¿Cómo es el cumplimiento de las personas en el almacenamiento de las 2
¿Los equipos se encuentran correctamente identificadas en el área? 4
¿Cómo es el cumplimiento del personal con el orden, limpieza y la 1
¿Los equipos y mobiliarios se encuentran limitadas y libres de obstáculos? 2
¿Como es eldecumplimento
¿Las áreas circulación de las personas
se encuentra sobre elyuso
marcadas / equipo
libres de
de objetos? 1 4
¿Cómo es el cumplimiento
¿La ubicación de las personas
de las herramientas sobre los
se encuentran depósitos de residuos?
señalizadas? 22
Subtotal
Subtotal 99
Total 44
Evaluación de la limpieza 1 2 3 4 5
¿Cómo es la limpieza de los equipos, herramientas, etc.? 2
¿CómoTabla 4- 63. laTabulación
se encuentra limpieza dedelasestado actual
áreas de de la empresa
circulación (pasillos) con
y lasla metodología
1 5´s
¿Los recipientes están limpios, con su respectiva tapa y etiqueta de 3
¿Como Etapas de las 5S
se encuentra la limpieza del Evaluación
área de trabajo Puntaje máximo
a mencionar? Porcentaje
2
Subtotal 8
Clasificación 10 20 50%
Evaluación de la estandarización 1 2 3 4 5
Orden 9 20 45%
¿Los equipos están etiquetados o están bien delimitadas dentro del área de 2
Limpieza esta correctamente establecida
¿La señalización 8 20 áreas de
dentro de las 1 40%
Estandarización
¿La herramientas 8
e insumos están acomodados de acuerdo20 con sus 40%
2
¿Los desechos
Disciplinade basura, telas, papel, etc.,
9 están depositados
20 45% 3
TOTAL Subtotal
44 100 44% 8
Estandarización
Limpieza (SIEZO)
(SEIKETSU)
Figura 4-11. Representación gráfica del estado actual de la empresa con la metodología 5´s.
Fuente. Elaboración propia.
105
Mediante la auditoría interna 1 sobre la metodología 5´S en el área de producción de
asientos para buses interprovinciales, se obtuvo los siguientes resultados expuestos en
la tabla 4-63 y figura 4-11.
SEIRI (Clasificar/Eliminar)
Para llevar a cabo este desarrollo, hemos creado un documento destinado a establecer
las "tarjetas rojas". En estas tarjetas, se registrarán parámetros informativos
relacionados con los materiales y el equipo utilizado, lo que permitirá una gestión más
eficiente de la información y la capacidad de verificar la corrección de las acciones
tomadas.
106
Implementación de la tarjeta roja en el área de confección
Tabla 4- 64. Registro – tarjeta
Fecha: N°
Fecha: 12 de Dic, 2022 N° 7
Area:
Area: Tapicería
Nombre del
Elemento
Nombre del
Cantidad:
Elemento Tela Brasilera
Disposición: Cantidad: 10
Reubicar
Eliminar Disposición:
Inspeccionar
Reubicar x
Categoría
Eliminar
Maquina/Equipo Inspeccionar
Herramienta Estandarizar
Materia Prima Categoría
Otros Maquina/Equipo
Herramienta
Comentario:
Materia Prima x
Otros
Con la ubicación de las tarjetas rojas en cada una de las herramientas, materiales,
insumos, o documentos podremos identificar, ordenar y limpiar el área de trabajo, a
través del análisis y listado de las herramientas, elementos analizados con su respectiva
tarjeta para lo cual se tomarán medidas adecuadas para decidir si se reorganiza o se
descarta, dependiendo del tipo de material o herramienta. Esto implica clasificarlos y
colocarlos en los contenedores o recipientes correspondientes. Con la propuesta de
implementar la metodología de las 5´s en la planta de producción de la empresa en
estudio, se busca instaurar un ambiente de trabajo donde cada puesto mantenga un
orden y una disciplina. Además, se tiene el propósito de eliminar cualquier elemento
que no sea utilizado por los operarios o las máquinas, ya sea por obsolescencia o
deterioro, de acuerdo a los criterios definidos en la Tabla 4-65.
107
encuentren ubicados correctamente serán verificados y reubicados acorde la
utilización o área de trabajo como se puede observar en la Figura 4-12.
(a). Antes
Figura 4-12. Materiales de la empresa TABSA.
Fuente. Elaboración propia
108
SEISO (Orden u organización)
SEISO - LIMPIEZA
Una vez despejado y ordenado el espacio de trabajo y toda el área de tapicería es fácil
proceder a limpiarlo, esta técnica consiste en identificar y eliminar las fuentes de
suciedad y realizar las acciones correctivas, puesto que la presencia de suciedad puede
provocar inconvenientes en maquinaria y en los trabajadores.
Para llevar a cabo la etapa Seiso, o limpieza, se procedió siguiendo los siguientes
pasos, los cuales se detallan a continuación:
109
la limpieza de los residuos acumulados y se reorganizaron los materiales e insumos
que no estaban correctamente ubicados. Esto se hizo con el fin de minimizar
movimientos innecesarios en el proceso, como se detalla en la Figura 4-14.
(a). Antes
Figura 4-14. Materiales acumulados e insumos en la empresa TABSA
Fuente. Elaboración propia
(b) Después
Figura 4-15. Limpieza y asignación del personal en la empresa TABSA.
Fuente. Elaboración propia
SEIKETSU – ESTANDARIZAR
Para poder desarrollar este método se deber realizar y determinar los procedimientos
y actividades para mantener los logros aplicados y obtenidos, para ellos se deben
establecer políticas de limpieza en el área de tapicería, con la finalidad de informar a
los trabajadores el método de trabajo en cuanto a la limpieza. Se debe establecer las
tareas y las responsabilidades, como también designar lideres de la supervisión de
tareas.
110
Organigrama funcional de la empresa TABSA para el cumplimiento de las 5´S
Este Grupo de Mejora, está compuesto por los jefes de las distintas áreas implicadas en
el proyecto, y algunos trabajadores con más tiempo en la empresa, transmitido que se
consideran a los mismos como personal con alto conocimiento en el proceso para
analizar y dar mejoras en la empresa TABSA (piloto) dentro de la industria
metalmecánica. A continuación, se muestra el organigrama estructural constituido
para el Grupo de Mejora de las 5’S:
111
Funciones del grupo de mejora de las 5´S
Los roles descritos para el grupo de mejora de las 5’S se encuentran establecidos en el
Anexo 10, y deben cumplir con las siguientes funciones:
112
▪ Establecer mecanismos de mejora continua para la planificación estratégica
de cada actividad.
Como siguiente paso se debe integrar las acciones de eliminar, ordenar y limpiar en
los trabajos de rutina, y se debe dar seguimiento a las actividades con el fin de mantener
las condiciones logradas con las 3 primeras S.
113
SHITSUKE - DISCIPLINAR
Figura 4-18. Ubicación de tarjetas rojas en cada uno de las herramientas en la empresa TABSA.
Fuente. Elaboración propia
114
Se implementó la limpieza y delimitación de los puestos de trabajo, de manera que
pueda ordenar óptimamente los materiales dentro de cada área y reducir tiempos de
búsqueda, transporte y movimientos.
De esta manera se puede organizar las celdas de trabajo y eliminar los diferentes
movimientos innecesarios que se pueden generar durante la producción y nos permitirá
la reducción de tiempos en la búsqueda de herramientas, suministros y documentos
necesarios para los empleados puede desempeñarse con normalidad y de una manera
eficaz.Mediante la implementación de la metodología en el área de tapicería como
también en las demás áreas soldadura y bodega se demuestra una mejora en sus
actividades a su vez en la organización de la empresa como se presenta las acciones
de clasificación para tres áreas específicas como se puede observar en la Figura 4-20.
Acciones de clasificación para tres áreas específicas.
Para el caso de los materiales que son prefabricados por proveedores, se recomienda
coordinar con ellos para que manejen los materiales y solo hagan entrega de los
materiales prefabricados.
115
Figura 4-20. Acciones de clasificación para tres áreas específicas.
Nota. Tomado de fotografía referencial
Limpieza
Con el fin de mantener una limpieza general en planta, se debería tener un cronograma
de limpieza rotativo para cada una de los colaboradores de la empresa. Los horarios
recomendados serán en un turno 4:50 pm a 5:20 pm, como se puede visualizar en el
cronograma del Anexo 13.
Esta limpieza priorizará las zonas que generan una cantidad considerable de residuos
como es en el área de corte y medición y el área de tapicería. La empresa cuenta con
10 colaboradores quienes serán los encargados de la limpieza en las diferentes áreas
según el cronograma, la cual se fomentará una cultura de limpieza en los puestos de
trabajo, evitando así la necesidad de realizar las limpiezas generales por tiempos
mayores a 30 min. Finalmente, la limpieza se efectuará según su puesto de trabajo por
cada uno de los colaboradores, de tal manera que cada área este correctamente limpia
y organizada para poder efectuar las actividades sin dificultades.
La Figura 4-21 ilustra espacios que no estaban siendo utilizados para la producción,
los cuales estaban ocupados por materiales en desuso. En el lado derecho, se muestra
la misma área después de haber sido organizada y limpiada.
116
Figura 4-21. Espacios no utilizados para la producción
Nota. Fotografías tomadas en planta. Ver (anexos fotos evidencia)
Las máquinas reciben mantenimiento cada seis meses. Además, es fundamental que
los espacios por donde se desplazan estén despejados y no ocupados por inventario en
proceso. Tal como se observa en la Figura 4-22 el almacén de productos terminados y
de espuma comparten de manera desordenada el espacio asignado, por lo que el
operario de turno deberá encargarse de la limpieza de los espacios generales como
almacenes temporales o permanentes.
117
Estandarizar
Disciplina
Esta S busca formar y crear una conducta y voluntad en los operarios y administrativos,
así como de crear las condiciones necesarias que motiven mantener las 4 S anteriores.
La participación de los operarios y administrativos en la limpieza, clasificación y
organización en cada una de sus puestos de trabajo es el primer paso a esta disciplina.
Además, la alta dirección debe ser la encargada de suministrar los recursos para la
implementación de las 5S y motivar su participación directa.
118
Tabla 4- 67. Auditoria - Estado actual de la empresa
Evaluación de la estandarización 1 2 3 4 5
¿Los equipos están etiquetados o están bien delimitadas dentro del área de 4
¿La señalización esta correctamente establecida dentro de las áreas de 5
¿La herramientas e insumos están acomodados de acuerdo con sus 4
¿Los desechos de basura, telas, papel, etc., están depositados 4
Subtotal 17
Evaluación de la disciplina 1 2 3 4 5
¿Cómo es el cumplimiento de las personas en el almacenamiento de las 4
¿Cómo es el cumplimiento del personal con el orden, limpieza y la 4
¿Como es el cumplimento de las personas sobre el uso / equipo de 5
¿Cómo es el cumplimiento de las personas sobre los depósitos de 4
Subtotal 17
Total 83
119
Tabla 4- 68. Estado actual de la empresa con la implementación de las 5´s.
Puntaje
Etapas de las 5S Evaluación Porcentaje
máximo
Clasificación 16 20 80%
Orden 16 20 80%
Limpieza 17 20 85%
Estandarización 17 20 85%
Disciplina 17 20 85%
TOTAL 83 100 83%
Clasificación (SEIRI)
20
15
10
Disciplina (SHITSUKE) Orden (SEITON)
5
0
Estandarización
Limpieza (SIEZO)
(SEIKETSU)
120
Tabla 4- 69. Implementación Lean Manufacturing actual y propuesto 5´s - resultados
Evaluación Evaluación
Etapas de las 5S Porcentaje Porcentaje
Actual Propuesta
Clasificación (SEIRI) 10 50% 16 80%
Orden (SEITON) 9 45% 16 80%
Limpieza (SIEZO) 8 40% 17 85%
Estandarización (SEIKETSU) 8 40% 17 85%
Disciplina (SHITSUKE) 9 45% 17 85%
44 44% 83 83%
Clasificación (SEIRI)
20
15
10
Disciplina (SHITSUKE) 5 Orden (SEITON)
0
Estandarización
Limpieza (SIEZO)
(SEIKETSU)
121
Paso 2. Crear calificaciones de cercanía de afinidad.
Naranja Almacenaje
Azul Control
Azul Servicios
Pardo Administración
Oficinas administrativas 10
11
122
Paso 4. Diagrama de relación inicial
6 Estructura (suelda)
7 Tapicería A (1,2)(1,4)
8 E (2,3)(3,5)(4,5)(5,6)
Almacén de asientos terminados
I (1,3)(1,7)(3,4)(3,5)(4,6)(7,8)(8,10)(9,11)
9 Servicios higiénicos O (1,4)(1,5)(1,8)(1,10)(2,4)(2,5)(2,6)(2,7)(2,11)(7,9)
U (1,9)(1,11)(2,8)(3,7)(3,8)(3,9)(3,11)(5,9)(6,9)(8,9)(8,11)(9,10)(10,11)
10 Patio de maniobras
X (2,9)(2,10)(3,10)(4,7)(4,8)(4,9)(4,10)(5,7)(5,8)(7,10)(7,11)
XX (4,11)(5,10)(5,11)(6,7)(6,8)(6,10)(6,11)
11
Oficinas administrativas
5 3 2 9
6 7
11
4 1 10
123
Paso 5. Determinación de las unidades de superficies equivalentes. Se presenta las
áreas para cada actividad.
5 3 2 9
6 7
11
4 1 10
124
Paso 6. Disposición Ideal
5 3 2 5 4
11
9 9
7 3
6 7 2
6
11
8
4 1 10
10
1
S.S.H.H.
S.S.H.H.
Almacén
Bodega de MP
PT
Estructura
(suelda) Tapicería
Oficinas
Estructura
(suelda)
125
LAYOUT - Actual
126
LAYOUT – Propuesta
127
4.5.3 Control Visual
Los diferentes métodos de control visual son una agrupación de comunicaciones que
nos permite visualizar de una manera sencilla el sistema de producción con la finalidad
de mantener la informado al personal en sus actividades.
• Instructivos de procesos.
• Identificación de espacios y equipos
• Marcas sobre el suelo
• Tablero de identificación.
• Lista de verificación.
128
4.5.3.1 Instructivos de procesos
En la siguiente tabla se verificará detalladamente el proceso o actividad que se realiza en las diferentes áreas.
Código: 001
Proceso de Elaboración de Ordenes de Producción Elaborado: Ing. Javier Barriga
Qué
Quién Solicitud de Oferta Revisión de Proforma Validación de la Oferta Solicitud de Producto Generar Orden de Trabajo
No
Define/Expone
características del Definir Acuerdo Comercial
Gerente producto y solicita (Contrato)
proforma
Registro de
Fin OP
Jefe de
Elaborar Proforma
Producción
Jefe de
Genera Orden de Trabajo
Producción
Orden de
Producción
Catálogo de Productos Registro de Ordenes de trabajo
129
Código: 001
Proceso de Elaboración de Ordenes Elaborado por: Ing. Javier Barriga
Qué
Quién Programación de la Orden de
Construcción
Producción
No
Grupo de trabajo Solicitar materiales a Construcción de Forrado de asiento Pintura Terminado Inspección Final
bodega Estructura
Cómo
130
Tabla 4- 76. Instructivo de actividad en el área de tapicería
131
4.5.3.2 Identificación de espacio y equipos
A través del estudio de tiempos desarrollado, se pudo verificar y examinar las áreas de
trabajo definidas en la empresa. Esto facilitó la identificación de espacios y equipos,
como se muestra en la Figura 4-34 y en el Anexo 14.
132
4.5.3.3 Delimitación en las áreas de trabajo.
133
Tabla 4- 77. Estandarización de colores 5´s
Mediante las ilustraciones mostradas se puede establecer los riesgos que se encuentran
verificadas en la empresa la cual se procese a pintar o colar cintas estableciendo
delimitaciones para cada una de las actividades que se efectúan dentro del procesos de
construcción de asientos para buses como se indican en la Figura 4-36.
134
4.5.3.4 Tablero información
135
4.6 Mejora después de la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing
Base de espaldar
Tabla 4- 78. Cursograma analítico después de la implementación en base de espaldar
TIPO SIMBOLO
Base de asiento
Tabla 4- 79. Cursograma analítico después de la implementación en base de asiento
TIPO SIMBOLO
136
Bandeja de asiento
Tabla 4- 80. Cursograma analítico después de la implementación en bandeja de asiento
TIPO SIMBOLO
No. ACTIVIDAD MECÁNICA MANUAL
(MEC) (MAN)
Mecanismo de asiento
Tabla 4- 82. Cursograma analítico después de la implementación en mecanismo de asiento
TIPO SIMBOLO
No. ACTIVIDAD MECÁNICA MANUAL
(MEC) (MAN)
Pata de asiento
Tabla 4- 83. Cursograma analítico después de la implementación en pata de asiento
TIPO SIMBOLO
No. ACTIVIDAD MECÁNICA MANUAL
(MEC) (MAN)
137
Pintado de asiento
Tabla 4- 84. Cursograma analítico después de la implementación en pintado de asiento
TIPO SIMBOLO
No. ACTIVIDAD observaciones MECÁNICA MANUAL
(MEC) (MAN)
Tapizado en estructura
Tabla 4- 86. Cursograma analítico después de la implementación en tapizado y enfundado en
estructura
TIPO SIMBOLO
No. ACTIVIDAD MECÁNICA MANUAL
(MEC) (MAN)
138
Concluido el análisis con el cursograma analítico se realizó las comparaciones en el
diagrama actual y el propuesto que se les presentara a continuación:
Actividades Actividades
Como se puede apreciar en las tablas, se logró reducir las operaciones, el transporte y
el almacenamiento en cada una de las etapas del proceso de fabricación de asientos
para buses interprovinciales.
Actual 4 20 0 56 7
Propuesto 4 14 0 44 7
Total 0 6 0 12 0
139
Comparación de Actividades Actual y
Propuesto.
Actual Propuesto
60
40
20
0
Inspección Transporte Traslado Operación Almacenar
140
4.6.1 Tiempos de producción en la construcción de asientos para buses
141
TIEMPO ESTÁNDAR 161,99 TIEMPO ESTÁNDAR 129,36
PRODUCCIÓN POR HORA 0,006173 En una hora se realiza 0,27 asientos PRODUCCIÓN POR HORA 0,007730 En una hora se realiza 0,27 asientos
PRODUCCIÓN POR JORNADA 0,049 En una jornada laboral se realiza 2 asientos PRODUCCIÓN POR JORNADA 0,062 En una jornada laboral se realiza 3 asientos
MENSUAL 0,988 En 20 días laborales se realiza 43 asientos. MENSUAL 1,237 En 20 días laborales se realiza 54 asientos.
142
4.6.2 Desarrollo del VSM propuesto en la empresa “TABSA”
143
4.7 Discusión
• Discusión de Resultados
TIEMPO DE PRODUCTIVIDAD
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
144
Comparación de tiempos actuales y propuestos
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (5)
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
Donde:
145
Productividad Actual
Producto
Insumos
TOTAL $ 7600.84
Entonces:
$7816
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = $7600.84
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.03 %
Productividad Propuesto
146
Tabla 4- 94. Costos de productividad propuesto
Elemento Valor
Producto
Insumos
TOTAL $ 8191.94
Entonces:
$9666
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
$8191.94
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.18 %
Variación de Productividad
𝑃. 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑃. 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∗ 100%
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
1.18 % 1.03%
∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∗ 100%
1.01%
∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 14.85%
Análisis:
147
• Prueba de Hipótesis.
Hipótesis nula Ho
Hipótesis inicial Hi
Desarrollo
Confianza= 95%
Nivel de significancia (α) = 0,05
Número de datos (n)=10
Grados de libertad (n-1) = 9
T-TEST
/TESTVAL=0
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=TIEMPO_ACTUAL TIEMPO_ESPERADO
/CRITERIA=CI (.95).
148
Estadísticas para una muestra
Desv. Desv. Error
N Media Desviación promedio
TIEMPO_ACTUAL 10 970,7050 1125,69686 355,97660
TIEMPO_ESPERADO 10 783,2040 979,40466 309,71495
En las tablas 4-95 y 4-96 se analizaron valores medios y la desviación estándar de cada tiempo
establecido dentro de la empresa tales como: T. Actual= 970.70, T. Propuesto=783,2040, y en
la figura 4-42 nos indica el nivel de significancia T. Actual= 0.023 y T. Propuesto= 0.032 ya
que el grado de confianza es del 95% y el nivel de significancia es del 0.05% mis valores
analizados están rechazando la hipótesis nula ya que son menores a los valores de (α).
149
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
150
• Implementación de herramientas de diseño de planta: Se propone utilizar
herramientas de diseño de planta para optimizar el diseño y la disposición de
las instalaciones de producción.
• Implementación de herramientas de control visual: Se pretende incorporar
herramientas de control visual para facilitar la supervisión y la gestión de los
procesos de producción.
151
5.2 Recomendaciones
Se recomienda asumir con responsabilidad los reclamos de los clientes en caso que los
hubiera. Ello permitirá corregir de forma precisa las problemáticas de las empresas.
Con ello se podría llegar a una eficiencia y eficacia para el cumplimiento de la mejora
con efectividad en la productividad.
152
5.3 Bibliografía
153
[9] SafetyCulture, «¿Qué es un informe de eficiencia general de los equipos?,» 22
junio 2022. [En línea]. Available: https://safetyculture.com/es/listas-de-
verificacion/eficiencia-general-de-los-equipos/. [Último acceso: 17 octubre
2022].
[16] Aula 21, «Lean Manufacturing: qué es, principios, herramientas y ejemplos,»
Centro de formación técnica para la industria, 2023. [En línea]. Available:
https://www.cursosaula21.com/que-es-lean-manufacturing/.
154
[19] M. Quiroa, «Proceso operativo,» Economipedia, 17 octubre 2022. [En línea].
Available: https://economipedia.com/definiciones/proceso-operativo.html.
[24] L. Peña, «Cómo mejorar la productividad en el trabajo,» Billin Blog > Negocio
> Management > Cómo mejorar la productividad en el trabajo, 16 febrero 2022.
[En línea]. Available: https://www.billin.net/blog/cinco-estrategias-para-
mejorar-la-productividad-en-tu-empresa/.
[28] Blog de Calidad ISO, «La calidad en los procesos de producción,» blogs, 4
febrero 2015. [En línea]. Available: https://blogs.x.uoc.edu/calidad-iso/la-
calidad-en-los-procesos-de-produccion/.
155
[29] M. Briceño, «Capítulo III. Marco Metodológico,» Academia.edu, pp. pp.1-56,
2023.
[31] Gebesa, «Estaciones de Trabajo ¿Qué es y cuáles son sus beneficios?,» Portal
Gebesa, 2023. [En línea]. Available: https://blog.gebesa.com/estaciones-de-
trabajo.
156
[37] E. Olazo, G. Palacios y K. Sisniegas, «Propuesta de mejora del proceso de
planchado y pintura para incrementar la productividad en la empresa Autonort
Cajamarca S.A.C.,» Cajamarca-Perú, 2018.
157
[46] Marketing Influencer, «Definición y objetivos de la planificación de la mano de
obra,» 7 junio 2022. [En línea]. Available:
https://marketingeinfluencer.com/definicion-y-objetivos-de-la-planificacion-
de-la-mano-de-obra/. [Último acceso: 17 octubre 2022].
[48] Desarrolla Grupo, «La dimensión humana del Lean Manufacturing,» 2019. [En
línea]. Available: https://desarrollaconsultores.com/dimension-humana-lean-
manufacturing/. [Último acceso: 17 octubre 2022].
[49] Desarrolla grupo, «La dimensión humana del Lean Manufacturing,» Desarrolla
consultores, 2023. [En línea]. Available:
https://desarrollaconsultores.com/dimension-humana-lean-manufacturing/.
[51] Instituto de capacitación industrial, «¿Qué es la metodología 5S, cuales son las
ventajas de aplicarla en una empresa?,» icidemexico.com, 2023. [En línea].
Available: https://icidemexico.com/que-es-la-metodologia-5s-cuales-son-las-
ventajas-de-aplicarla-en-una-empresa/.
[52] CEUPE, «El métodode las 5s,» Centro Europeo de Postgrado-México, 2023.
[En línea]. Available: https://www.ceupe.mx/blog/el-metodo-de-las-5s-s.html.
[53] C. Guzmán, «El Método de las 5S´s,» CEUPE, 18 octubre 2021. [En línea].
Available: https://www.ceupe.mx/blog/el-metodo-de-las-5s-s.html. [Último
acceso: 17 octubre 2022].
[55] Berganzo, J, «Sistemas OEE-Tecnology to Improve. Las ‘5 eses’ para ser más
productivo,» deperecederos.com, 4 agosto 2020. [En línea]. Available:
158
https://deperecederos.com.mx/2020/12/16/las-5-eses-para-ser-mas-
productivo/.
159
[65] J. Vargas, G. Muratalla y M. Jiménez, «Sistemas de producción competitivos
con la implementación de la herramienta Lean Manufacturing,» Revista Digital
Ciencias Administrativas, vol. Vol.1, nº No.11, pp. pp.1-16, julio 2018.
[68] A. Toledano, N. Mañes y J. García, «Las claves del éxito de Toyota". LEAN,
más que un conjunto de herramientas y técnicas,» Cuadernos de Gestión,, vol.
Vol.9, nº No.2, pp. pp.111-122, 2009.
160
[74] N. Marmolejo, A. Mejía y G. Pérez, «Mejoramiento con herramientas de la
manufactura esbelta, en una Empresa de Confecciones,» Revista Scielo
Ingeniería Industrial, vol. Vol.37, nº No.1, pp. pp.24-35, abril 2016.
[79] Metal Mind, «Metal Mind /Noticias,» 6 julio 2017. [En línea]. Available:
http://www.metalmind.com.co/importancia-de-la-metalmecanica..
[81] R. Garzón, «El aporte de esta industria es vital en todos los sectores,» Ekos /
Businees Culture, vol. Vol.2, nº No.1, pp. pp.234-245, 9 noviembre 2021.
[82] W. Chen, Linear Networks and systems, New York: Belmont, CA USA:
Wadsworth, 2018, pp. pp.123-135.
161
[84] M. Gungay y F. Vargas, «Aplicación de herramientas de calidad basadas en lean
manufacturing en el centro productivo de elaboración de roscas para tuberías
petroleras. Caso: centro productivo empresa Tenaris S.A., periodo 2014-2015,»
Quito, 2018.
[91] D. George y P. Mallery, «SPSS for Windows step by step: A simple guide and
reference,» Revidta de Investigación Agraria y Ambiental, vol. Vol.9, nº No.1,
p. pp.123, 2017.
162
[93] D. Flores, «Implementación de Herramientas de Lean Manufacturing,»
Huachipa-Lima, 2016.
163
ANEXOS
Anexo 1. Árbol del problema
164
Anexo 2. Registro Único de Contribuyentes
165
Anexo 3. Certificado Profesional
166
Anexo 4. Certificado de la Calidad ISO 9000:2015
167
Anexo 5. Fichas evaluación de las 5´S (auditoría)
FORMATO DE Calif.
EVALUACIÓN
Id Seleccionar Calif.
1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 0
2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso 0
3 Existen objetos sin uso en los pasillos 0
4 Pasillos libres de obstáculos 1
5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso 1
6 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 0
7 Los herramientas y equipos se encuentran bien ordenados 0
8 Se ven partes o materiales en otras áreas o lugares diferentes a su lugar asignado 0
9 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente 1
10 El área de está libre de cajas de papeles u otros objetos 0
Id Ordenar Calif.
11 Las áreas están debidamente identificadas 0
12 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo 1
13 Los botes de basura están en el lugar designado para éstos 0
14 Lugares marcados para todo el material de trabajo 0
15 Todas las sillas y mesas están el lugar designado 1
16 Las herramientas y equipos están debidamente organizados y sólo se tiene lo necesario 0
17 Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan 0
Id Limpiar Calif.
18 Los equipos se encuentran limpios 0
19 Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 0
20 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas 0
21 Las gavetas o cajones de las mesas de trabajo están limpias 0
22 Las maquinas están libres de polvo, manchas y componentes de residuos. 1
23 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida 0
…//
…//
168
Segunda evaluación de las 5´S
(Auditoría)
FORMATO DE EVALUACIÓN Calif.
Id Seleccionar Calif.
1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2
2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso 2
3 Existen objetos sin uso en los pasillos 1
4 Pasillos libres de obstáculos 1
5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso 2
6 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 1
7 Los herramientas y equipos se encuentran bien ordenados 2
8 Se ven partes o materiales en otras áreas o lugares diferentes a su lugar asignado 1
9 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente 2
10 El área de está libre de cajas de papeles u otros objetos 1
Id Ordenar Calif.
11 Las áreas están debidamente identificadas 2
12 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo 2
13 Los botes de basura están en el lugar designado para éstos 1
14 Lugares marcados para todo el material de trabajo 1
15 Todas las sillas y mesas están el lugar designado 2
16 Las herramientas y equipos están debidamente organizados y sólo se tiene lo necesario 1
17 Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan 1
Id Limpiar Calif.
18 Los equipos se encuentran limpios 2
19 Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2
20 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas 2
21 Las gavetas o cajones de las mesas de trabajo están limpias 1
22 Las maquinas están libres de polvo, manchas y componentes de residuos. 2
23 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida 2
…//
169
…//
Evaluación final de las 5’S
(Auditoría)
FORMATO DE EVALUACIÓN Calif.
Id Seleccionar Calif.
1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 3
2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso 2
3 Existen objetos sin uso en los pasillos 3
4 Pasillos libres de obstáculos 2
5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso 3
6 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 3
7 Los herramientas y equipos se encuentran bien ordenados 3
8 Se ven partes o materiales en otras áreas o lugares diferentes a su lugar asignado 3
9 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente 3
10 El área de está libre de cajas de papeles u otros objetos 2
Id Ordenar Calif.
11 Las áreas están debidamente identificadas 3
12 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo 2
13 Los botes de basura están en el lugar designado para éstos 3
14 Lugares marcados para todo el material de trabajo 3
15 Todas las sillas y mesas están el lugar designado 3
16 Las herramientas y equipos están debidamente organizados y sólo se tiene lo necesario 2
17 Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan 3
Id Limpiar Calif.
18 Los equipos se encuentran limpios 3
19 Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 3
20 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas 3
21 Las gavetas o cajones de las mesas de trabajo están limpias 3
22 Las maquinas están libres de polvo, manchas y componentes de residuos. 3
23 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida 2
170
Anexo 6. Encuesta -cuestionario a jefe de producción de empresa TABSA
171
Anexo 7. Fotos evidencias áreas de trabajo
172
Anexo 8. Instrumento de recolección de datos
Estimado colaborador
Totalmente en desacuerdo: 0
En desacuerdo: 1
Indeciso: 2
De acuerdo: 3
Totalmente de acuerdo: 4
…//
173
174
175
176
177
178
179
180
Anexo 9. Encuesta – cuestionario
ALTERNATIVAS
Id. KAIZEN
0 1 2 3 4
1 Se cuenta con personal capacitado en el área de la planta de producción. X
2 Tenemos la cantidad suficiente de personal para atender los trabajos del área de la planta de producción. X
3 La empresa metalmecánica ha implementado algún proceso de mejora continua de los procesos. X
4 Los horarios de trabajo están adecuados con la demanda o cantidad de la meta diaria. X
5 Las herramientas y equipos del área, siempre están ordenados antes y después del trabajo X
6 Se cuenta con algún stock de seguridad de los repuestos para los equipos. X
7 Existe la cantidad suficiente de herramientas de trabajo. X
8 Se estima un estudio de tiempos para evidenciar alguna causa que pueda impedir la mejora en la actividad de la planta X
de producción.
9 El área de la planta de producción ofrece facilidades para realizar horas extras solo cuando existen lotes sin concluir. X
Id. POKA YOKE
10 En el área de la planta de producción existe mucho desperdicio de materiales. X
11 Existen muchos defectos en los productos terminados. X
12 Se lleva un control de errores de fabricación durante el proceso de producción. X
13 Los productos terminados cumplen con los estándares de tiempos para la entrega del punto terminado. X
14 Los productos cumplen con la conformidad del área de compras X
181
15 Los productos no generan observaciones posteriores X
Id. EFICIENCIA
16 La empresa conoce el grado de eficiencia, dando un uso adecuado, racional u óptimo a los recursos X
17 Horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo. X
18 Las decisiones tomadas por los altos grados de jerarquía afectan el área de producción. X
19 La empresa busca la optimización de los procesos productivos, para fabricar productos de manera oportuna y con los X
estándares de calidad exigidos.
Id. EFICACIA
20 Existe duplicidad de funciones en el área de producción X
21 Recibe capacitación constante sobre los procesos de producción X
TOTAL: 1 1 5 8 6
GERENTE.
ING. JAVIER BARRIGA
182
Anexo 10. Histogramas - tiempos de actividades
183
184
185
186
Anexo 11. Conformación del Grupo de Mejora de las 5’S
Implantador 5'S N°
Trujillo, Edgar Maquinista
01
Implantador 5'S
Pompillo, Edgar Operario
N° 02
Nota: Elaboración Propia.
187
Anexo 12. Condiciones de seguridad
188
Anexo 13. Cronograma de Limpieza
DÍAS DE LIMPIEZA
LO S S IG UIE N T E S E LE M E N T O S S E E N C UE N T R A N LIM P IO S / E N DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA:
F UN C IO N A M IE N T O :
SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA
Limpieza de pisos
Limpieza de maquinaria
Área de
Limpieza en área de corte
estrcutra
Limmpieza en area de dobles y perforaciónes
Limpieza en área de soldadura
Hora Limpieza HORA: HORA: HORA: HORA: HORA: HORA: HORA:
HOR A D E
LIM P IE Z A
Nombres y Apellidos del Responsable
Limpieza de pisos
Ubicación de cartones para reciclaje
Area de Limpieza de desechos tela / corosil
tapiceria Ubicación correspondiente de telas y materiales
Limpieza de maquinas de coser
Recolección de esponjas / reutilzación
Hora Limpieza HORA: HORA: HORA: HORA: HORA: HORA: HORA:
HOR A D E
LIM P IE Z A
Nombres y Apellidos del Responsable
189
Anexo 14. Identificación de procesos para su delimitación
190
Anexo 15. Listas de verificación
191
192
193
Título: Evaluación de Competencias
Código: EC-RH-01
Área RECURSOS HUMANOS
Documento: Registro Revisión 00
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Nombres del Evaluado: Fecha 13-Sep-2023
Nombres del Evaluador:
Nombres del Aprobador:
Seleccione con una X la casilla que corresponda
Capacidad de cambiar su conducta a fin de adaptarse en forma rápida y eficiente a diversas situaciones.
1.- Implica realizar una revisión crítica de su propio comportamiento Casi Nunca Alguna Vez Frecuentemente Siempre
1,2 Incorpora los cambios de una manera rápida sin que esto altere su desempeño.
Capacidad de mantener controladas sus propias emociones y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u
2.- hostilidad de otros, o en condiciones de estrés. Casi Nunca Alguna Vez Frecuentemente Siempre
2,1 A pesar de estar en una situacion dificil en donde podria perder el control, ha logrado mantenerse sin
Autocontrol:
2,4 Maneja adecuadamente el estrés, aunque las circunstancias adversas se mantengan en el tiempo.
Actitud permanente de brindar aportes que signifiquen una solución a situaciones inusuales
3.- Aportes que permitan perfeccionar, modernizar u optimizar el uso de los recursos. Casi Nunca Alguna Vez Frecuentemente Siempre
3,1 Se preocupa por realizar sus tareas correctamente para evitar cambios/ correcciones.
Calidad
Total:
Capacidad de trabajar en colaboración con diferentes grupos de trabajo respondiendo a sus requerimientos y solucionando sus
4.- problemas y dudas. Casi Nunca Alguna Vez Frecuentemente Siempre
4,3 Toma iniciativas y realiza acciones para colaborar con otros dando importancia a sus sugerencias.
Sentir como propios los objetivos de la empresa. Apoyo y comprometiéndose con la misión, visión y estrategia de la empresa.
5.- Casi Nunca Alguna Vez Frecuentemente Siempre
5,1 Cumple con sus obligaciones personales, profesionales y organizacionales, por el bien de la empresa.
Organizacional:
Compromiso
5,2 Demuestra con su trabajo el interés por sacar adelante los objetivos de la organización.
6,1 Establece los medios necesarios para asegurarse de que no existan errores en su trabajo.
Habilidad para
Organizarse:
6,2 Prioriza sus tareas considerando el nivel de importancia y urgencia de las mismas.
Capacidad de encaminar todos sus actos al logro de objetivos, actuando con sentido de urgencia ante decisiones importantes
7.- para satisfacer las necesidades del cliente. Casi Nunca Alguna Vez Frecuentemente Siempre
Resultados de la Evaluación:
RETROALIMENTACIÓN
Si el mejoramiento del desempeño depende de capacitación, comportamiento u otras condiciones, por favor señalarlas a continuación:
OBSERVACIONES DEL EVALUADOR:
DATOS EVALUADOR
NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA:
COLABORADOR EVALUADO
NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA:
194
Título: Programación de la producción
Código: PR-01-GP-01/00
Área Producción
Documento: Procedimiento Revisión 00
N° de Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA
1.1 Preparación y corte de Materiales
1.2 Doblado de perfiles
1.3 Perforado
1.4 Ensamblaje de estructura para base de asiento
1.5 Ensamblaje de estructura para espaldar y bandeja
1.6 Acoplamiento de espaldar y bandeja a la base de asiento
1.7 Ensamblaje de accesorios varios
1.8 Pintura
1.9 Instalación de resortes zig-zag en la base del asiento
1.10 Instalacion de accesorio plastico para apoya-pies
2 TAPICERÍA
2.1 Recepción de esponja
2.2 Amoldado de esponja de cojin y espaldar
2.3 Corte y pegado de lona a la estructura del espaldar
2.4 Acoplamiento y Pegado de esponja a la estructura del espaldar
2.5 Selección y corte de tela
2.6 Confección de Forros para espaldar y cojin
2.7 Tapizado de espaldar y grapado
2.8 Acoplamiento de porta revistas (Opcional interprovinciales)
2.9 Inspección de espaldar
2.10 Empacado de espaldar
2.11 Tapizado de cojin de asiento
2.12 Acoplado bandeja y grapado
2.13 Inspección de cojin terminado
2.14 Empacado de cojin
3 TERMINADO
3.1 Instalación de piezas pláticas a la estructura
3.2 Instalación de cinturones
3.3 Conformación del asiento (Acoplamiento de cojin a la estructura)
3.4 Inspección final
4 ENTREGA
4.1 Entrega del conjunto de asientos
Revisión:
00 Próxima Revisión
195