Calimod - t030 - 71972516 - T Guzman Vara Katherine Mercedes
Calimod - t030 - 71972516 - T Guzman Vara Katherine Mercedes
Calimod - t030 - 71972516 - T Guzman Vara Katherine Mercedes
FACULTAD DE INGENIERÍA
TESIS
INGENIERO INDUSTRIAL
PRESENTADA POR
LIMA – PERÚ
2019
Dedicatoria
Dedicatoria
y a mi querida esposa
en las buenas
y en las malas.
ABSTRACT ................................................................................................................. xv
2.1.3 Expansión del Lean Manufacturing System en el resto del mundo .............. 9
iv
2.3 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio ........................... 20
v
5.3 Representación de resultados ................................................................................. 39
.................................................................................................................................... 130
vi
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 18 Datos antes y después de los costos de los productos no conforme--------- 125
Tabla 21 Prueba "T" de los costos de los productos no conforme ---------------------- 127
vii
TABLA DE FIGURAS
viii
Figura 27 Mesa de trabajo utilizada por 2 trabajadores ............................................... 47
Figura 30 Estante que contiene plantillas colocadas lejos del trabajador .................... 48
ix
Figura 54 Porcentaje de avance de las tarjetas rojas .................................................... 67
x
Figura 81 Hormas clasificadas colocadas en la mesa para su rápida utilización ......... 85
xi
Figura 107 Zona de no conformes por área .................................................................. 97
Figura 111 Rotulado de los procedimientos previos de las líneas de producción ........ 99
xii
Figura 135 Gestión Visual .......................................................................................... 116
Figura 149 Check List de evaluación interna de reclamo N°1 ................................... 135
Figura 150 Check List de evaluación interna de reclamo N°2 ................................... 136
xiii
RESUMEN
el área de Montaje y Acabado, siendo estas dos áreas las últimas del proceso productivo
propiamente dicho el acabado por tipo de cuero, en dichas áreas mencionadas se eliminó los
El objetivo de la aplicación del Lean Manufacturing fue reducir la cantidad y los costos
de los Productos no Conforme para incrementar la productividad de las áreas, obteniendo una
mejora en la eficiencia en el flujo del proceso que permitan a la empresa ser más competitivos
en el mercado.
productividad, costos.
xiv
ABSTRACT
help us reduce Non-Conforming Products, applying the 5s in the area of Assembly and
Finishing, being These two areas are the last of the linear production process, in the
Assembly area the assembly of the cut and in the Finishing Area, proper finishing by type
of leather, in said mentioned areas the downtimes of the production process in said areas
For the reason that in the Assembly and Finishing Area they are disorderly,
generating downtimes within the process, such as tool searches, unnecessary displacements,
The objective of the application of Lean Manufacturing is to reduce the quantity and
costs of Non-Conforming Products and increase the productivity of the areas, obtaining an
improvement in the efficiency of the process flow that will allow the company to be more
xv
INTRODUCCIÓN
Calimod debido a que existe una gran cantidad de productos no conforme mensualmente
afectando a la productividad, el tiempo de ciclo y los costos elevados del calzado en mal
estado.
de términos básicos.
recolección de datos
investigación, en este capítulo se puede observar el estado de las áreas de acabado y montaje
xvi
En el capítulo VI, se muestra conclusiones y recomendaciones. El análisis de
resultados. Luego se presentan las Y finalmente las fuentes bibliográficas y los anexos.
de mantener en el anonimato de los trabajadores. Los datos son reales y obtenidos por la
xvii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es una empresa peruana con más de 50 años de trayectoria en el mercado nacional, que
constantemente realiza innovaciones en sus productos, con la finalidad de brindar calzados de:
calidad, moda, confort y diseños para cada momento, teniendo como línea productiva los
zapatos sport y de vestir, con sistemas de armado, Cementado, Cementado Vestir, Strobell,
innovación mientras que su misión es ser una empresa del rubro de calzado, que genera
(rechazos) que tenemos de nuestros principales clientes, que afecta a la rentabilidad de nuestra
empresa. Esta problemática se genera debido a las faltas de control en el sistema productivo,
por parte de los supervisores de producción en temas de seguimiento y control, y a la vez por
los inspectores de calidad ya que no capacitan constantemente al personal; lo que deriva a que
1
Estos problemas internos influyen en la satisfacción de los clientes, haciendo que
puedan dejar de consumir la marca y debido al enorme mercado de calzados en Lima, hasta
puede llegarse a perder a los consumidores fieles además del aumento de costos de producción
por motivos de reprocesos, lo cual se relaciona directamente con la productividad. Esta cuestión
se origina en el Área de Producción en vista que existen algunos operarios que no saben
manipular correctamente la materia prima empleada para realizar los calzados perjudicando
Nos encontramos en una época donde el mundo está totalmente globalizado lo cual
influye en todas las empresas ya que el producto que ofrecen puede verse potenciado
enormemente por una publicidad gratuita siempre y cuando satisfagan las necesidades de los
clientes.
calidad y puede perjudicarse enormemente por una crítica directa a su producto y verse
mermada su capacidad de captar nuevos clientes potenciales lo cual conlleva a una reducción
drástica en sus ingresos además que los clientes fieles pueden empezar a cuestionar la calidad
Por otro lado, el aumento de los reprocesos por una mala coordinación por parte de las
secciones de calidad y producción, por falta de capacitación hacia los operarios da como
En esta investigación nos enfocamos en las áreas de acabado y montaje porque son los
procesos finales que se realizan para elaborar el calzado, por ende, el reproceso sale más caro
2
Finalmente, luego del sustento presentado en los párrafos anteriores se pueden plantear
Reducción de la productividad
1,200
900
600
300
0
Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
o
ACABADO 214 351 257 66 225 390 48 426
MONTAJE 320 977 1,301 448 675 986 623 1,791
3
1.1.1.2 Problemas específicos
c) ¿En qué medida la aplicación del “Lean Manufacturing”, reduce los costos de
4
1.3 Delimitación de la investigación: espacial y temporal
150, Ate.
y Enero- Agosto 2019. Contemplando los primeros 8 meses del año 2018 y 2019.
productividad en una empresa de rubro de calzado. De acuerdo con los objetivos de estudio, su
resultado permite reducir los indicadores en tiempo de ciclo, costos por reproceso y el aumento
mercado.
5
1.5 Viabilidad
meses de estudio desde Enero hasta Agosto del 2018 antes de la implementación y desde
Enero hasta Agosto del 2019 como los resultados obtenidos después de la
implementación.
6
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
pérdidas realizadas por los sistemas de manufactura además de aumentar la creación del
Este modelo surge como respuesta hacia una búsqueda por implementar mejoras de
fabricación siendo adoptada por las empresas japonesas, las cuales obtuvieron mejorar los
Hernández, J; Vizán, A (2013) Señalan: “La metodología del Lean Manufacturing nace
Umba, N; Duarte, J (2017) Señalan: “La filosofía del lean manufacturing busca eliminar
las actividades que no generan valor para los clientes, aplicando la filosofía y sus herramientas
se logra suprimir las diferentes clases de desperdicios que Lean reconoce” (p.21).
momento Kiichiro Toyoda, fundador de Toyota Motor Company, se dio cuenta de que la
productividad de los obreros americanos era nueve veces mayor que la de los obreros japoneses,
tenían que alcanzar a Estados Unidos en tres años, o se verían desplazados por los americanos
7
2.1 Antecedentes del estudio de investigación
Ruiz, J (2016) en su tesis para optar al grado de magister para la Universidad de Sevilla
señala: “En definitiva, se trataba de buscar nuevas técnicas y acciones para una mejora en la
eliminar los desperdicios es el motor de los trabajos de Taiichi Ohno en Toyota quien se dedicó
desarrolladas por la compañía Toyota alrededor de año de 1950 sirvieron para mejorar y
para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas señala: “La filosofía del Lean
satisfacción del cliente, convirtiéndose el hoy por hoy una de las herramientas más usadas, a la
vez eficientes y muy flexibles para poder afrontar el entorno competitivo y cambiante” (p.30).
8
2.1.3 Expansión del Lean Manufacturing System en el resto del mundo
Guayaquil señala: “La manufactura industrial es uno de los mayores aportadores a la actividad
económica mundial. Las Industrias deben afrontar las demandas cada vez más exigentes de los
clientes adoptando métodos de producción que les permitan ser más competitivas en lo referente
industrial para la Universidad Ricardo Palma señala: “El sistema de Manufactura Esbelta se
basa en la eliminación de todo tipo de Muda o desperdicio. Que es todo aquello que no agrega
valor para el cliente. El respeto por el trabajador es fundamental, así como lo es la mejora
Paz, M (2016) En su tesis para optar al título profesional de ingeniero civil mecánico
para la Universidad Técnica Federico Santa María señala: “Las empresas que basan su gestión
en el modelo Lean, buscan lograr mayor eficiencia y competitividad, implantando procesos que
añadan valor al producto con el mínimo empleo de recurso. El valor agregado es todo aquello
que incrementa la forma del producto o la función, del producto o servicio” (p.1).
9
2.2 Fundamentos teóricos que sustentan a las hipótesis
procesos que no generen valor al producto, proceso o servicio, buscando así la reducción de
La filosofía lea provee una manera de hacer más con menos; menor esfuerzo humano,
menos equipo, menos tiempo, menos espacio, acercándose más a lo que los clientes piden con
Eso genera que existan grandes almacenes donde colocar la materia prima, partes y
producto terminado. Por lo tanto, se generaban altos costos de inventario y uso de espacios
Para vencer todos estos obstáculos planteados generados por la producción en masa la
manufacturera hacia una filosofía que buscaba todo lo contrario. Reducir. Hacer un proceso
más Lean.
“A inicios de 1950 una reducción de las ventas empujo a Toyota a despedir a una gran
10
En ese momento, dos jóvenes ingenieros de la empresa, Eiji Toyoda (sobrino de
Kiichiro) y Taiicho Ohno, al que se le considera el padre del Lean Manufacturing, visitaron las
autos en masa sin diversidad de modelos. Se dieron cuenta que el sistema de los americanos no
era posible de implementar en Japón y que en el futuro Observaron que el sistema rígido
americano no era aplicable a Japón y que en el futuro sería necesaria fabricar autos pequeños
en grandes variedades.
Luego de realizar una investigación llegaron a la conclusión que esto no sería posible
Beneficios de la filosofía Lean y fueron comprobados con resultados óptimos en Toyota, según
Reducción de la muda
11
La definición de la Muda no añade valor al producto, proceso o servicio. Es una
actividad que consume recursos de la línea de producción, pero que no añade valor ante los
requerimientos del cliente. La Muda es una pérdida o desperdicio que se encuentran en los
Sobreproducción
Tiempo de espera
Transporte innecesario
Sobre procesamiento
Exceso de Inventario
Movimiento innecesario
La filosofía de trabajo del Lean Manufacturing, está basada en las personas, con la
eliminar y reducir los desperdicios dentro del proceso productivo. (Hernández, Vizán, 2013,
p.11)
La figura 2 nos muestra las etapas que siguen los productos a través del Lean
12
2.2.2. Herramientas lean manufacturting
La figura 3 nos muestra las diversas herramientas que componen la filosofía del Lean
Manufacturing, como por ejemplo del 5S, Poka Yoke, VSM, Kanban, Jidoka, etc.
2.2.2.1. Las 5S
Gonzáles, J (2013) Señala: “La metodología de las 5´S es una herramienta utilizada para
organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y crear lugares de trabajo en óptimas condiciones para
poder laborar en el área de producción, almacenes con finalidad de obtener mayor espacio y
mejor ubicación de las cosas ya que por consecuencia se reduce los tiempos en búsqueda y fácil
13
Gonzáles, J (2013) Señala: “La implementación de la herramienta 5´S, mejora las
productividad” (p.5).
b) Minimizar gastos en tiempo perdido, como por ejemplo localizar las herramientas de
trabajo.
14
2.2.2.2. Seiri – Clasificar:
rutinarios que se acumulan materiales, herramientas, etc., que la vez pueden estar
incluidos cosas que realmente se requiere, pero se ven ocultas entre cosas
se necesitan, también genera falta de espacio, mala condición de trabajo que puede
generar accidentes u estrés laboral por el lugar o espacio de trabajo del día a día.
15
2.2.2.3. Seiton – Ordenar
lugar donde ubicarlos de forma estratégica debido a lo que más se usa debe estar
Tabla 1: Seiton-Ordenar
OBJETIVO BENEFICIOS
- Minimizar errores
La tabla 1 nos muestra los objetivos y los beneficios de la segunda S, en cual consiste
en limpiar el área de trabajo.
de contaminación o suciedad, cuidando que los lugares de trabajo se encuentres en buen estado,
con la finalidad de una persona requiera un objeto, este pueda estar listo para su uso. (Lean
Solutions, 2015,p.56)
16
“La terminología de limpieza es una regla de costumbres habituales en el trabajo
japonés, que lo aplican en su día a día antes de comenzar su jornada laboral y al término de la
Tabla 2: Seiso-Limpieza
OBJETIVO BENEFICIO
objetos de trabajo.
equipo.
La tabla 2 nos muestra los objetivos y los beneficios de aplicar la tercera S, en aspecto
17
2.2.2.5. Seiketsu – Estandarizar
para que perduren en el tiempo. Estas normas se difunden por medio de controles
p.22)
Tabla 3: Seiketsu-Estandarizar
OBJETIVO BENEFICIO
se logra la estandarización.
18
2.2.2.6. Shitsuke – Disciplina
(planear, hacer, verificar y actuar). Esta S es importante para que las 4 S previas
OBJETIVO BENEFICIO
(disciplina), esta S tiene como finalidad la cultura de sensibilidad entre los involucrados, y
19
2.3 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio
conclusiones destacan:
disponibilidad de máquinas.
20
b) El sistema Kanban ayudará a controlar y definir los adecuados niveles
de estas últimas hubiera sido imposible llevar adelante estas y las demás
21
Ochoa, I; López, J (2012) En la Universidad ICESI, Colombia, investigó sobre
conclusiones destacan:
(p.67)
investigó sobre Estrategias Lean Manufacturing para una empresa del sector
22
a) La implementación de esta metodología ayudara a que mejore la
b) La revisión del estado del arte inicial con las bases teóricas existentes
23
2.4 Definición de términos básicos
(Meléndez, D, 2017,p.8)
visualizado como una razón matemática entre el valor de todos los productos y servicios
fabricados o prestados y el valor de todos los recursos utilizados en hacer el producto o prestar
2.4.6. Metodología 5S: “Las 5S`s es un modelo japonés que volver la clasificación, el
mejor método y secuencia para cada proceso.” (Guevara, E; Zegarra, R, 2015, p.18)
24
2.4.8. Satisfacción del cliente: “Es el resultado de la valoración que reciba sobre la
E, 2016, p.69)
2.4.9. Tiempo de ciclo: “Se define como el tiempo que toma procesar una unidad, lote
o tarea, ya que puede ser también relacionado a un servicio, por lo cual es aquel tiempo
transcurrido desde que se comienza la primera actividad hasta la última necesaria para obtener
25
CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS
3.1 Hipótesis
3.2 Variables
26
3.2.2 Operacionalización de variables
operacional.
27
VARIABLE DEPENDIENTE ESPECÍFICA (Y)
Y2: Tiempo de ciclo Tiempo de ciclo: tiempo Este indicador mide el tiempo que se
disponible / unidades emplea en el proceso productivo desde
producidas su inicio hasta su fin.
Y3: Costos de Productos Costos de no Calidad: Los costos de no calidad no son más
No Conforme Soles/par que el punto de vista pesimista de los
costos de calidad como las
ineficiencias o incumplimientos, los
cuales son evitables, como por
ejemplo: reproceso, desperdicios,
devoluciones, reparaciones,
reemplazos, gastos por atención de
quejas y exigencias de cumplimiento
de garantías, entre otros
operacional.
28
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
“La tesis fue Cuantitativa de investigación Aplicada que tuvo por objetivo resolver un
consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del
forma directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.” (Lozada, 2014, p.34)
la 5S, esta herramienta fue utilizada con el fin de mejorar la calidad del producto y niveles de
producción.
29
objetivo fue encontrar por qué y para qué de un objeto de estudio. (QuestionPro,
2019, p.30)
un ejemplo del mismo son los estudios de caso con una sola medición.
2014,p.67)
del periodo Enero - Agosto 2018, anterior a la implementación y Enero –Agosto 2019, después
Población
30
“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características
La población de estudio para los fines de esta investigación fue la producción mensual del
calzado, tomando como meses de estudio desde Enero hasta Agosto del 2018 antes de la
implementación y desde Enero hasta Agosto del 2019 como los resultados obtenidos después
de la implementación.
N=8
Muestra
“Es la parte de la población a la que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos
debido a que fue menor a 30 datos y por lo tanto se tomó como meses de estudio desde Enero
hasta Agosto del 2018 antes de la implementación y desde Enero hasta Agosto del 2019 como
La muestra utilizada fue para cada una de los indicadores, es decir el promedio mensual
Con la finalidad de comprobar que la muestra fue igual a la población se realizó las
siguientes demostraciones:
31
Se trabajó con un nivel de confianza del 95% por lo tanto nuestro nivel de significancia
La figura 6 nos muestra la gráfica del intervalo de confianza del 95% y significancia
el nivel de significancia α/2 (2.5%). Esto nos da como resultado 97.5%, valor que debemos
La figura 7 nos muestra la tabla de distribución normal, donde se marca de forma horizontal
al 1.9 y en forma vertical al 0.06.
32
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛=
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
N = 8 (Tamaño de la población)
e = 5% (error)
7,6832
𝑛=
0,0175 + 0,9604
7,6832
𝑛=
0,9779
𝑛 = 7,856
𝑛 = 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
Se demostró que nuestra población es igual que la muestra a partir de los datos obtenidos
Documentos y registros:
33
Instrumentos que se emplearan son;
Históricos de Producción
Indicadores de productividad
Indicadores de Costos
Indicadores de calidad
de la calidad (SIG), dicho mapa es validado por los auditores externos y la presentación en la
Cabe mencionar que, en las áreas de montaje y acabado, hay 4 inspectoras de control de
calidad que se encentran capacitadas para el control del calzado, ya que tienen 15 años de
experiencia en la empresa, conociendo tolerancias por temas de material u errores por proceso.
con la ingeniería del Área de montaje y acabado, por temas de costos de Mano de Obra y
Materia Prima, teniendo como resultado los indicadores de calidad, indicadores de costos y el
34
Los indicadores de producción, productividad y tiempo de ciclo son validados por la
“Es una herramienta que se empleó para coordinar las tareas a lo largo de un período
determinado de tiempo. Debido a que es fácil visualizar las tareas por realizar se puede seguir
y controlar el progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Muestra gráficamente las
tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de
La figura 8 nos muestra el diagrama de Gantt, que tiene como finalidad el cronograma
de actividades planificadas en un intervalo de tiempo.
35
4.6.2. Ishikawa
“Es una forma de mostrar las causas de un problema y llegar a la conclusión del porque
se genera. Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin
4.6.3. Histogramas
36
Figura 10 Histogramas
Fuente: Angelo Santana, Caren N. Hernández (2016)
4.6.4. Pareto
es decir, el 20% de las variables causan el 80% de los efectos, lo que significa
cambio, la inflación, etc.); por ello, es importante describir las que sí son
generalmente hay unas cuantas que son vitales (20%) y son las que causan el
37
Figura 11 Diagrama de Pareto
La figura 11 nos muestra el diagrama de Pareto, relación 80 y 20, que tiene como
finalidad tomar énfasis en el defecto con mayor frecuencia, ya que es el impacto mayor de los
defectos.
38
CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
La figura 12 nos muestra que los insumos se encontraban colocados en el piso en cajas
viejas sin ningún tipo de control, se solicitaba al área de almacén abastecer de insumos, pero
inventario, por ende, las materias primas se deterioraban por un almacenamiento inadecuado en
el área.
39
2) Envases de tintes
La figura 13 nos muestra las cremas desordenadas, sin rotular y sucias, ocasionando
La figura 14 nos muestra que las muestras no se llegaban a visualizar bien y el personal
40
4) Recorte de Forro
La figura 15 nos muestra que el personal recortaba y todos los restos de cuero se
esparcían por el suelo lo que generaba un alto tiempo de limpieza, parar mejorarlo se entregó
al personal 2 canastas
5) Puesto de encementado
La figura 16 nos muestra el desgaste físico del personal por agacharse y recoger las
bolsas ocasionando dolores de espalda además de aumentar el tiempo de búsqueda de las opi
por el desorden.
41
6) Secado en Pre-acabado
cuello de botella.
42
8) Plantas de costura
La figura 19 nos muestra cómo las plantas se encontraban en el piso sin ningún tipo de
control provocando su desgaste debido a que se encuentran sin protección lo que en muchas
La figura 20 nos muestra las mesas en desuso, quitan espacio al área y se muestran
43
10) Teflones
La figura 21 nos muestra que no se encuentran rotuladas los teflones para la maquina
proceso.
11) Tachuelas
La figura 22 nos muestra que se colocaban las tachuelas sin ninguna estructura de
44
12) Escobas
La figura 23 nos muestra que las escobas se encontraban tiradas y se perdían además de
La figura 24 nos muestra el área se encontraba cargada por maquinas sin uso.
45
14) Encementado
La figura 25 nos muestra que los trabajadores tenían que agacharse y recoger los
15) Relleno
códigos de los rellenos y el juego por línea generando confusión y cambios para la
montaje ni prefinito.
46
16) Remallado
La figura 28 nos muestra que las hormas se encontraban dispersas sin ningún tipo de
47
18) Rueda de coches
La figura 29 nos muestra que se trabajaba con una rueda de coches desgastada
19) Emplantillado
48
20) Envases de tintes
La figura 31 nos muestra que los envases se encontraban sin rotular además de estar en
21) Resanado
La figura 32 nos muestra que se encontraban envases sin rotular lo cual dificultaba la
49
22) Estructura de plantillas
La figura 33 nos muestra que los trabajadores perdían tiempo en recoger las estructuras
La figura 34 nos muestra que por falta de control en esta actividad era realizada por 2
tolerancias.
50
24) Envases
La figura 35 nos muestra que los envases se encontraban encima de una silla y en el piso
25) Tintes
La figura 36 nos muestra que no se habían rotulado los envases además de ser
51
26) Mesa de sopleteado
La figura 37 nos muestra que era una mesa innecesariamente grande que ocupada mucho
27) Coches
La figura 38 nos muestra que los coches estaban colocados en una parte del área de
52
28) Crema
La figura 39 nos muestra que no había una manera eficiente de obtener la crema
necesaria para el proceso de producción, se sacaba con instrumentos que no eran para ese uso.
La figura 40 nos muestra que las hormas no estaban rotuladas lo que generaba tiempos
de búsqueda elevados para realizar el trabajo; además, se encuentran en una java sin ubicación
exacta.
53
30) Cortes esparcidos en el suelo
La figura 41 nos muestra que los cortes que se realizaban en el proceso se encontraban
La figura 42 nos muestra que los coches no recibían mantenimiento, lo cual repercute
en el tiempo de producción porque en muchas ocasiones se generan paradas por avería de algún
54
32) Rotulado de hormas
La figura 43 nos muestra que las hormas no estaban rotuladas lo cual genera confusión
y aumento en el tiempo de búsqueda de las hormas., ya que el personal buscaba las hormas
según criterio propio u memoria del asignador de hormas, ya que generaba errores en el
55
5.3.2 Flujograma del proceso de montaje y acabado
56
5.3.3 DOP del área de montaje y acabado (DOP “Diagrama de Operaciones de
Procesos”)
57
Figura 46 Diagrama de operaciones de procesos - Línea 1
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 46 nos muestra el diagrama de operaciones de procesos de la línea 1 en el
área de montaje y acabado, en esa línea se realiza con mayor frecuencia el calzado elegante.
58
59
Figura 47 Diagrama de operaciones de procesos - Línea 2
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 47 nos muestra el diagrama de operaciones de procesos de la línea 2 en el
área de montaje y acabado, en esa línea se realiza con mayor frecuencia el calzado casual.
60
CAPÍTULO VI: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS
a) Equipo 5’s
operarios para formar parte del equipo 5´s como líderes de producción.
gráficamente la distribución del área de montaje y acabado. Se puede observar los riesgos de
producción al cual está expuesto el personal por ende se brindan las capacitaciones de prevenir
61
Figura 49 Layout de las áreas de montaje y acabado
62
c) Plan de trabajo
La figura 50, nos muestra el plan de trabajo del área de Montaje que se realizó en la
empresa Calimod, donde se definieron los objetivos relacionados con sus actividades, sus
fórmulas respectivas, resultado, meta, frecuencia y responsable por dicha actividad en el cual
se estableció con fechas determinadas
63
La figura 51, nos muestra el plan de trabajo del área de Acabado que se realizó en la
empresa Calimod, donde se definieron los objetivos relacionados con sus actividades, sus
fórmulas respectivas, resultado, meta, frecuencia y responsable por dicha actividad en el cual
64
d) Tarjetas rojas
La Figura 52, permite identificar el elemento innecesario y que se debe tomar una acción
correctiva, una vez visualizados y marcados con las tarjetas los elementos innecesarios, se
3. Eliminar el elemento.
65
e) Flujo de las tarjetas rojas
La figura 53, muestra el flujo de las tarjetas rojas iniciando al emitir la tarjeta roja de
máquina, colocar una copia en la pizarra 5s, trasladar a la zona de tesoro, ingresar los datos de
la tarjeta roja en la hoja de registro de la pizarra y el supervisor o jefe de área procederá analizar
las tarjetas emitidas, realizar la pregunta si se puede o no usar, realizando el ECRS (Eliminar,
Contener, Reducir o Simplificar), al realizar la solución de la tarjeta roja se retira la tarjeta del
tesoro encontrado.
66
f) Formato de Indicadores de seguimiento de las tarjetas rojas
67
h) Formato de registro y solución de tarjetas rojas
i) Flujo de auditoria
La figura 57 nos muestra el protocolo de etapas que sigue la auditoria, indicando a los
participantes y la tarea que realiza cada uno.
68
j) Formato de auditoria de la primera S
69
l) Plan de acción de auditorias
70
n) Cruz de seguridad
CRUZ DE SEGURIDAD
MES SIMBOLOGIA
ENERO ACC. TRABAJO
ULT. ACC. INCIDENTE
X SIN NOVEDAD
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
28 29 30
La figura 62 nos muestra la cruz de seguridad, este formato indicado los días que no
hubo accidente marcándolo con una X, en caso de existir algún incidente se rellena el día con
un círculo negro y accidente en círculo.
La figura 63 nos muestra que se identificó los objetos que están en desuso y obsoletos
71
p) Identificación de objetos obsoletos en zona de tesoros
La figura 64 nos muestra que se implementó una zona de tesoros para colocar todos
La figura 65 nos muestra que se forro la zona de tesoros para mejorar la presentación.
72
r) Delimitado de zona de tesoros
La figura 66 nos muestra que luego que se forro el pallet para acondicionarlo como zona
RESUMEN DE LA PRIMERA S
2) Herramientas:
2.1.Tarjeta Roja
2.2.Plan de Acción.
3) Beneficios:
73
PREGUNTAS DE LA PRIMERA S
Luego de responder a las preguntas se procede a marcar una de las opciones que se
encuentran en “categoría” y luego se marca una de las opciones en “razón para etiquetado”.
Finalmente, estas tarjetas se llevan al supervisor para que él llene “Forma de despacho”.
Cabe mencionar que un tesoro es un elemento innecesario y que, por ende, se debe tomar
una acción correctiva. Por ejemplo, un tesoro puede ser: todos los artículos que no se utilicen
en el área de trabajo por mucho tiempo, elementos dañados, elementos obsoletos, etc.
Es un área en donde se colocan todos los elementos tarjeteados. En dicho lugar los elementos
5´S.
74
-¿El equipo tiene plan de trabajo? : Problema, Acciones, Responsables, Plazo.
El plan de trabajo es un formato que contiene todas las actividades que debemos realizar cada
75
Tabla 7 Venta de Hormas en desuso
SOLES KILOS
S/15.00 51
S/2,325.00 7,866
La tabla 7 nos muestra los ingresos que se generaron por la venta de hormas en desuso como
resultado de implementar la primera S.
76
Tabla 8 Resultados de la 1era S
RESULTADOS DE LA 1S
Accidentabilidad 1 0 0
AHORRO S/4,352.41
77
6.3.2. Implementación de la Segunda S
a) Panel Segunda S
78
b) Flujo de la Lección en un Punto (LUP)
79
1) Sobre stock de insumos
La figura 71 y 72 nos muestra que los insumos ahora se piden bajo control de
ANTES
DESPUÉS
80
2) Envases de tintes
La figura 73 nos muestra que se clasifico las cremas que se usan, se retiraron las en
ANTES DESPUÉS
La figura 74 nos muestra que se implementó una repisa de muestras para evitar los No
ANTES DESPUÉS
81
4) Recorte de Forro
ANTES DESPÚES
ggg
5) Puesto de en cementado
La figura 76 nos muestra que el personal está satisfecho por brindar la mesa evitando su
82
6) Secado en Pre-acabado
La figura 77 nos muestra que se implementó una cabina de secado para aumentar la
ANTES DESPUÉS
83
8) Plantas de costura
La figura 79 nos muestra que se colocó canastillas para poner las plantas de costura,
ANTES DESPUÉS
ANTES DESPUÉS
84
10) Teflones
La figura 81 nos muestra que se selecciona los teflones por clasificación de puntas de
ANTES DESPUÉS
11) Tachuelas
La figura 82 nos muestra que se realizó la estructura para colocar la horma y su fijación
de la tachuela.
ANTES DESPUÉS
85
12) Escobas
La figura 83 nos muestra las escobas colgadas por persona responsable de su limpieza
por puesto.
ANTES DESPUÉS
La figura 84 nos muestra que se retiró la máquina que ocupaba espacio innecesariamente
ANTES DESPUÉS
86
14) En cementado
La figura 85 nos muestra que se reubico los pegamentos encima de una mesa para
ANTES DESPUÉS
15) Relleno
La figura 86 nos muestra que se implementó una tabla que permita diferenciar los
ANTES DESPUÉS
87
16) Remalle
La figura 87 nos muestra que se separó al personal en diferentes mesas para evitar
ANTES DESPUÉS
La figura 88 nos muestra que se rotulo los códigos con juego de línea además de
ANTES DESPUÉS
88
18) Rueda de coches
La figura 89 nos muestra que se cambiaron las ruedas de coches con la finalidad de
19) Emplantillado
89
20) Envases de tintes
La figura 91 nos muestra que se logró reducir tiempo y espacio en coger sus tintes por
ANTES DESPUÉS
21) Resanado
La figura 92 nos muestra que se rotulo los envases y se colocaron en la repisa para
ANTES DESPUÉS
90
22) Estructura de plantillas
ANTES DESPUÉS
La figura 94 nos muestra que se llegó a reducir a una sola, en base a capacitación y
seguimiento.
ANTES DESPUÉS
91
24) Envases
La figura 95 nos muestra que se retiraron los envases con el objetivo de mejorar el orden
del área.
ANTES DESPUÉS
25) Tintes
La figura 96 nos muestra que se rotularon los tintes, se eliminó envases inadecuados y
ANTES DESPUÉS
92
26) Mesa de sopleteado
La figura 97 nos muestra que se redujo el tamaño de la mesa además de quitar los
ANTES DESPUÉS
27) Coches
La figura 98 nos muestra que se retiró los coches del Área de Acabado y se colocó en
ANTES DESPUÉS
93
28) Crema
crema.
ANTES DESPUÉS
La figura 100 nos muestra que mantenimiento está apoyando en realizar la estructura
trasera, para la rotulación por código de hormas y línea reduciendo el tiempo en la mocasinera
ANTES DESPUÉS
94
30) Cortes esparcidos en el suelo
La figura 101 nos muestra que se ordenaron los cortes en una sola sección para reducir
ANTES DESPUÉS
La figura 102 nos muestra que se realizó el mantenimiento de los coches para reducir
ANTES DESPUÉS
95
32) Rotulado de hormas
La figura 103 nos muestra que se reagrupo las hormas por sistemas de armado, por
ANTES DESPUÉS
b) Implementaciones
La figura 104 nos muestra que se mejoró el cableado de los cables eléctricos y de red
96
34) Control de hormas
La figura 105 y 106 nos muestra que se implementó el uso de un cuaderno para controlar
eficientemente las hormas donde se especifica la fecha, la horma y la persona que ocupó la
horma.
La figura 107 y 108 nos muestra que se delimito en el área de montaje la zona de no
conformes donde las inspectoras de calidad realizan muestreos en el área de previos, línea 1 y
línea 2
Figura 108 Zona de no conformes por área Figura 107 Zona de no conformes
97
36) Control de cortes y plantas
La figura 109 nos muestra que se colocó un estante que tiene como función contener
La figura 110 y 111 nos muestra que se rotulo de acuerdo a los procesos y a las líneas
de producción que hay dentro de la empresa, por ejemplo, existen los procedimientos previos
para cada línea y a su vez cada línea realiza procedimientos de montaje y acabado.
98
Figura 111 Rotulado de los procedimientos previos de las líneas de producción
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 112 nos muestra que se implementó el uso de una caja para colocar las
99
39) Líneas amarillas
La figura 113 nos muestra que se implementó las líneas amarillas en las zonas de trabajo
para evitar algún accidente; además, para conocer la delimitación entre zonas de trabajo y los
La figura 114 nos muestra que se implementó esta estructura para eliminar el defecto de
100
41) Muestrario de no conformes
La figura 115 nos muestra que se realizó el muestrario de no conformes por piezas y sus
indicadores para reducir la cantidad de productos no conformes por parte de los trabajadores.
La figura 116 nos muestra que se implementó el formato de capacitación para acelerar
la mejora de la productividad de los colaboradores nuevos indicando que las actividades que
101
43) Auditoria Segunda S
La figura 117 nos muestra que el equipo líder, realiza las auto-auditorias, al aprobar por 3
personas, se procede a auditar por el Ingeniero del Área, para proceder a la Tercera S
Continúa…
102
Figura 117 Estándar de limpieza de los colaboradores
103
Resumen de la Segunda S
modo que pueda encontrarse, retirarse y reponerse a su lugar de manera rápida y sencilla.
-Demarcar.
-Rotular.
Una LUP permite tener los conocimientos a la mano cuando sean necesarios.
104
6.3.3. Implementación de la Tercera S.
La figura 120 nos muestra las actividades que se deben realizar durante la
implementación de la tercera S.
105
Fuente: Elaborado por los autores
106
Figura 123 Registro de las tarjetas verdes
107
La figura 124 nos muestra el formato de cumplimiento del estándar de limpieza.
108
% CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN LUP´s
)
NÚMERO DE
LUP´s NÚMERO DE
IMPLEMENTAD LUP´s
100 SEMANA
AS ELABORADAS
(CAPACITADAS (TOTAL)
META )
90 85%
Semana 36
4-9 Set
80
Semana 37
11-16 Set
70
Semana 38
18-23 Set
60
PORCENTAJE
Semana39
25-30 Set
50
Semana 40
2-7 Oct
40
Semana 41
9-14 Oct
30
Semana 42
16-21 Oct
20
Semana 43
23-28 Oct
10
Semana 44
30-4 Nov
0
Semana 36
Semana 37
Semana 38
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana39
18-23 Set
16-21 Oct
23-28 Oct
11-16 Set
25-30 Set
9-14 Oct
30-4 Nov
2-7 Oct
4-9 Set
109
Tabla 9 Resultados de la implementación de la 2da S
RESULTADO DE LA SEGUNDA S:
PARES H-H
Tiempo muerto
(MIN) 41 0 0
➢Que – Supone el desarrollo de un sistema claro para mantener los resultados logrados
limpios sus lugares de trabajo y los servicios sanitarios. – Cree mecanismos de evaluación para
mejorar las condiciones de trabajo e identificar las áreas o puntos críticos relacionados con las
5’S.
en el clima laboral.
110
Figura 128 Molde de herramientas
Fuente: Elaborado por los autores
primeras S.
otros objetivos: – Mantener el estado de orden y limpieza alcanzado con las 3 primeras S. –
Contener los elementos necesarios para realizar el cumplimiento de las condiciones que se
busca mantener.
Estandarización tiene relación con definir la forma de realizar cierta actividad. • En este
111
Figura 129 Capacitación con los líderes 5s
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 129 nos muestra los formatos de capacitación con los lideres 5´s.
112
Figura 130 Cumplimiento de estándar de inspección
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 130 nos muestra el cumplimiento de estándar de inspección que describe la frecuencia de limpieza por zona.
113
Figura 131 Plan de trabajo - Programa 5s
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 131 nos muestra el plan de trabajo para la implementación de las 5´s, por
114
Figura 132 Armario de limpieza y EPP
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 133 nos muestra la zona de herramientas de las áreas de montaje y acabado.
115
Figura 134 Caja de accesorios
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 135 nos muestra la gestión visual (manómetros y señalética) como resultados de las
5´s.
116
Figura 136 Estándar de limpieza del personal
Fuente: Elaborado por los autores
117
Auditoria de la Cuarta S
Que – Crear hábitos en todas las personas para que sus actividades sigan rigurosamente
material formativo. – Cree nuevos hábitos, ritos, símbolos. – Fije sus propias metas. – Mejore
118
Figura 139 Gráfico de resultado y desempeño operacional
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 139 nos muestra el seguimiento que se realiza a
todas las S para obtener los resultados y el desempeño
operacional en base a indicadores.
Auditoria de la 5´s
119
6.4. Comprobación de hipótesis
software estadístico SPSS (Ver tabla 10), estos datos fueron registrados antes de la
120
Tabla 11 Prueba de normalidad de la productividad
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico Gl Sig.
implementación.
Media N
ProductividadD 3,9725 8
121
Tabla 13 Prueba "T" de la productividad
Sig.
T Gl (bilateral)
ProductividadD
Manufacturing.
alternativa H1.
122
Con la finalidad de comprobar la hipótesis general se procedió a ingresar los datos al
software estadístico SPSS (Ver tabla 14), estos datos fueron registrados antes de la
La tabla 14 nos muestra los datos obtenidos del tiempo de ciclo antes y después de la
implementación.
obtenidos del tiempo de ciclo; se utilizó el test de Shapiro-Wilk debido a que nuestra muestra
Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig.
implementación.
TiempoCicloD 2,8925 8
Sig.
t gl (bilateral)
1 TiempoCicloD
124
H0: El tiempo de ciclo se mantiene igual antes y después de la implementación del Lean
Manufacturing.
alternativa H1.
software estadístico SPSS (Ver tabla 18), estos datos fueron registrados antes de la
125
Se procede a realizar la prueba de normalidad contrastando la normalidad de los datos
obtenidos de los costos de los productos no conforme; se utilizó el test de Shapiro-Wilk debido
a que nuestra muestra es menor a 50, en caso contrario se trabajaría con el test de kolmogorov-
Smirnov.
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig.
implementación.
126
Tabla 20 Comparativo de costos de los productos no conforme
Media N
CostosPNCD 1775,8750 8
Sig.
T Gl (bilateral)
Par CostosPNCA - 9,312 7 ,000
1 CostosPNCD
127
H0: Los costos de los productos no conforme se mantienen igual antes y después de la
alternativa H1.
Con la información obtenida se pueda afirmar que la diferencia observada en los costos
significativa.
128
6.4.4. Presentación de resultados
productos no conforme.
Cantidad de
ÁREA DE MONTAJE: 8 colaboradores %
colaboradores
NO COMPETENTE 0 0%
NORMAL 1 13%
COMPETENTE 7 88%
MUY COMPETENTE 0 0%
TOTAL 8 100%
129
RESUMEN DE EVALUACION - ACABADO
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
ALVA CHICLOTE, LUCILA YSABEL 20102 7/01/2019 14/07/2019 6 meses BARNIZADOR(A) 6.67 7.33 7.0 COMPETENTE CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
CABEZAS ROJAS, ESTHER FLOR 3908489 7/01/2019 14/07/2019 6 meses LUSTRADOR 7.60 7.67 7.6 COMPETENTE CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
CAYTUIRO TRELLES, SAYDA 35212 7/01/2019 14/07/2019 6 meses BARNIZADOR(A) 7.60 7.33 7.5 COMPETENTE CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
DIAZ CAHUANA, ROSA 20408 7/01/2019 14/07/2019 6 meses BARNIZADOR(A) 6.80 6.67 6.7 COMPETENTE CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
DIONICIO JULCA, FILOMENO 20409 7/01/2019 14/07/2019 6 meses ENCAJADOR 7.00 6.33 6.7 COMPETENTE CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
HERRERA CASTEÑADA, IRENE 34837 7/01/2019 14/07/2019 6 meses LUSTRADOR 5.60 6.33 6.0 NORMAL CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
HUAMAN VICENTE, MARIBEL LEONCIA 3907539 7/01/2019 14/07/2019 6 meses MATEADOR (PINTOR) 6.40 7.00 6.7 COMPETENTE CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
*Cumple satisfactoriamente
con las competencias técnicas
y personales del puesto.
MOLINA HERRERA, MARISOL 3909439 7/01/2019 14/07/2019 6 meses EMPLANTILLADOR Y DESARRUGADOR6.00 6.33 6.2 COMPETENTE CALIFICA No requiere capacitación
*Grado de instrucción:
Favorece. *Psicosocial: Sin
Riesgo
Cantidad de
ÁREA DE ACABADO: 8 colaboradores colaboradore %
s
NO COMPETENTE 0 0%
NORMAL 1 13%
COMPETENTE 7 88%
MUY COMPETENTE 0 0%
TOTAL 8 100%
TALLAS CALIMOD
130
TABLA DE CODIGOS DE CUEROS
CUERO DESCRIPCION CUERO: DESCRIPCION
12 GUANTE 1.3MM / NACIONAL TA GUANTE PAVIA
21 GUANTE NUEVO 1.5MM TB GUANTE SOLLIERI 1.5M
34 CRAZY HORSE 2MM TC NAPA SOLLIERI 1.7M
38 CRAZY HORSE 1.7MM TD DRAFT 1.6MM
43 GUANTE 1.3MM TE NOUBUCK RUMANIA 1.6MM
72 TOSTADO NAPA PLUS 1.7MM TN PULL UP SILKEN 1.5MM
79 TOSTADO 2.1MM TO MEDELLIN 1.5
80 TOSTADO NAPA PLUS 2.1MM TP LAGARTO AZUL 1.5MM
92 TOSTADO DAMA 1.3MM U1 TOSTADO NAPA SILKY 1.3MM
93 TOSTADO NAPA PLUS DAMA 1.3MM U2 BROSS 1.5MM
94 TOSTADO 1.5MM UB PRADA 1.2MM
99 MUESTRAS UC NAPA BARI 1.7MM
K2 NAPA SOFT 1.7MM UD NAPA FLOSS 1.5MM
SA EVEREST 1.5MM UF AGED PICADO 1.6MM
SC CRAZY HORSE PERFORADO 1.7MM UG MONACO 2 MM
SI TOSCANO 1.7MM W2 SOFIA CRUST 1.3MM
SJ NAPA MILANO 1.5MM Y6 AGED KAISER 1.9MM
SK NAPA MILANO 2.MM ZH GUANTE TOSCANA 1.5MM
SL LONDON 2.MM ZK GUANTE TOSCANA 1.2MM
SM NAPA NOUBUCK 1.6MM ZL SILVESTRE 1.5MM
SN NAPA NOUBUCK DAMA 1.5MM ZM NAPA FLEX 1.5MM
SV NAPA MEDIC 1.5MM ZN NAPA DRIVER 2MM
SX GUANTE PADOVA 1.5MM ZO NAPA VALENCIA 1.7MM
SY NAPA MEDIC CABALLERO 1.7MM ZQ DORLAR 1.8MM
SZ NAPA CRUST ZR DORLAR PERFORADO 1.8MM
Figura 144 Talla de código de cueros
Fuente: Elaborado por los autores
La figura 144 nos muestra la talla de código de cueros y su descripción con sus respectivos
espesores.
131
TABLA DE CODIGOS DE COLORES
CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION
000 NEGRO 075 MORADO
004 NEGRO LAMY 078 TAUPE
006 BRANDY 080 GRIS
007 COGÑAC 082 OLIVA
010 MARRON 089 CROMO
011 MORO 090 BLANCO
012 APACHE 091 HUESO
014 CAMEL 094 NUTRIA
015 NATURAL 099 WISKY
017 HABANO 120 AFRICANO
019 CAFÉ 124 NEBLINA
020 ROJO 137 TIBET
021 CARAMELO 138 MAZARINE
023 VINO 172 AZUL BIC
026 LADRILLO 181 RAT
031 COBRE 183 DARK BROWN
032 CASTAÑO 184 NEGRO / CANARIO
040 AMARILLO 190 MILITAR
043 DORADO 191 NEGRO / AZULINO
047 CANELA 192 MORO / ROJO
049 TAN 260 ROJO/AZUL
052 VERDE PETROLEO 269 GRAFITO
053 VERDE MILITAR 278 MARSALA
060 AZUL A63 AZUL JEAN
064 CEREJA 280 NUDE
065 ACERO 290 CURUBA
066 AZUL MARINO 291 IVORY
074 PALO ROSA
Figura 145 Tabla de códigos de colores
133
Demanda (pares) 1050 1050
% CARGA DE TRABAJO (Según
41.7% 2.0% 0.2% 23.4% 0.5% 32.2% 100%
sistemas de armado)
12 SACADO DE PASADOR 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 11.00 60% 2.6 0.2 1.9 0.2
13 QUEMADO DIFERENTES COLORES 70.92 64.34 64.34 64.34 64.34 64.34 67.05 62.00 75% 14.7 1.3 13.6 1.2
14 APLICACIÓN DE CREMA CASUAL NEGRO 119.56 68.36 68.36 68.36 68.36 68.36 53.00 73% 14.5 1.3 11.2 1.0
15 SOMBREADO 80.43 80.43 80.43 80.43 80.43 62.00 2% 0.5 0.04 0.4 0.03
16 LUSTRADO VESTIR 38.35 38.35 38.35 38.35 36.00 73% 8.2 0.7 7.7 0.7
17 ASENTADO DE TALON (SOLO PARA SUELA) 41.76 41.76 41.76 41.76 38.00 65% 7.9 0.7 7.2 0.6
18 ASENTADO DE PERFIL 26.39 26.39 26.39 21.00 44% 3.4 0.3 2.7 0.2
19 MARCADO 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 43.00 90% 14.4 1.3 11.3 1.0
20 CARDADO DE CUERO 78.23 65.36 92.01 78.23 78.53 60.00 100% 22.9 2.0 17.5 1.6
21 ENCOLADO DEL CUERO CON BASE Y PEGAMENTO
101.04 101.04 101.04 101.04 101.04 75.00 100% 29.5 2.6 21.9 1.9
22 ENCOLADO DE PLANTA 81.80 81.80 81.80 81.80 81.80 73.00 100% 23.9 2.1 21.3 1.9
23 PRENSADO/ENCHAPADO 87.13 87.13 87.13 87.13 87.13 87.13 87.13 79.00 100% 25.4 2.3 23.0 2.0
24 LIMPIADO LATERAL PLANTA SUAVE/CUERO DELICADO
36.76 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76 28.00 100% 10.7 1.0 8.2 0.7
25 DESCALZADO DE HORMA 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74 21.00 100% 7.8 0.7 6.1 0.5
26 COSTURA FINAL 104.77 104.77 104.77 104.77 104.77 104.77 104.77 78.00 79% 24.1 2.1 18.0 1.6
1592.25 1554.10 925.83 1564.48 818.50 1478.74 1895.44 1429.10 34.4 26.2
La figura 149 nos muestra el formato de check list de evaluación interna de reclamo N°1,
para saber dónde y cómo se produjo el defecto en el cuero.
135
Figura 150 Check List de evaluación interna de reclamo N°2
La figura 150 nos muestra el formato de check list de evaluación interna de reclamo N°2, para
saber dónde y cómo se produjo el defecto en el cuero.
136
CONCLUSIONES
procesos, así mismo, mantener la filosofía Lean como cultura en la operación permite el
4) Se redujo los costos de los productos no conforme en las áreas de montaje y acabado en
137
RECOMENDACIONES
1) Se debe tratar la filosofía del Lean Manufacturing como cultura organizacional, ya que una vez
implementada, no requiere una fuerte inversión económica, sin embargo, permite la mejora
continua de los procesos que se realizan en las áreas de montaje y acabado, en base a cultura
no conforme.
3) Implementar la herramienta del SMED, para reducir el tiempo de ciclo en las áreas de montaje
4) Implementar la Gestión de la Calidad Total, para reducir los costos de los productos no
conforme en las áreas de montaje y acabado, siendo una herramienta del Lean Manufacturing.
138
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Guayaquil.
exportadoras del sector textil de prendas de vestir de tejido de punto de algodón. ( Tesis
Bernal, S; Camilo, J. (2018). Estrategias lean manufacturing para una empresa del sector
Colombia.
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Politécnico Nacional.
preventivo en los sistemas de aire acondicionado de la red de telefónica del peru zonal
Politécnica Salesiana.
140
Flores, E. (2017). Análisis y propuesta de mejora de procesos aplicando mejora continua,
de San Marcos.
Gonzáles, J. (2013). Las 5 “s” una herramienta para mejorar la calidad, en la oficina tributaria
Editorial: McGRAWLL-HILL.
141
Hualla, R., & Carlos, C. (2017). Mejora de proesos en las áreas de mezclado y molienda de
del Peru.
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Lima.
http://aldanalisis.blogspot.com/2014/04/histogramas-poligonos-de-frecuencia-y.html
Paz, M. (2016). Propuesta de un plan de mejora de la eficiencia de los procesos en una empresa
Santa María.
https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-explicativa/
142
Renda, D . (2015). Integración de modelos de fabricación mediante simulación con
Universidad De Vigo.
Rody, C. (2017). Mejora de procesos en las áreas de mezcladoy molienda de una empresa
Ingeniería.
143
ANEXOS
144
Anexo 6 Ficha técnica del calzado de vestir
Fuente: Elaborado por los autores
145
Anexo 7 Ficha técnica del calzado casual
146
Anexo 8 Ficha técnica del calzado
Fuente: Elaborado por los autores
147
Anexo 9 Descripción del calzado
148
Anexo 10 Especificaciones técnicas del proceso de montaje y acabado
149
Anexo 11 Instructivo de armado de punta
150
Anexo 15 Implementación de las
5´s
Fuente: Elaborado por los autores
151
Anexo 19 Implementación de las 5´s
152
MONTAJE
MONTAJE
MONTAJE
MONTAJE
MONTAJE
153
MONTAJE
Anexo 22 Tiempo de ciclo del área de montaje
154
PNC - MONTAJE
2018 2019
Enero S/1,643 S/1,423
Febrero S/1,532 S/1,356
Marzo S/1,778 S/1,532
Abril S/1,689 S/1,511
Mayo S/1,986 S/1,764
Junio S/1,862 S/1,621
Julio S/1,731 S/1,642
Agosto S/1,722 S/1,572
Setiembre S/1,642 S/1,321
Octubre S/1,845
Noviembre S/1,574
Diciembre S/1,784
TOTAL S/20,788 S/13,742
155
Area Resp MONTAJE
Accion PNC
156
Anexo 25 Gráficos estadísticos de los indicadores de producción vs no conformes en el área de montaje
157
ACABADO
ACABADO
ACABADO
ACABADO
ACABADO
ACABADO
159
PNC - ACABADO
2018 2019
Enero S/334 S/235
Febrero S/432 S/357
Marzo S/365 S/311
Abril S/185 S/126
Mayo S/368 S/234
Junio S/451 S/211
Julio S/243 S/136
Agosto S/265 S/176
Setiembre S/323 S/150
Octubre S/374
Noviembre S/354
Diciembre S/254
TOTAL S/3,948 S/1,936
161
Anexo 33 Gráficos estadísticos de las variables dependientes en el área de acabado
162
Anexo 34 Tabla de Epp´s y Nivel de riesgo
163
MANTENIMIENTO ATÓNOMO Código:
"LIMPIEZA E INSPECCION ES = DETECCIÓN DE PROBLEMAS" Revisión: 1.0
FRECUENCIA: DIARIO (ANTES Y DESPUES de comenzar el trabajo) TIEMPO: 10 MIN Aprobado:
MATERIALES: Trapo. AREA: MONTAJE Fecha:
EQUIPO: MÁQUINA PASADORA CODIGO: Página: 1 de 1
LIMPIEZA
LIMPIEZA Y ORDEN
INDICACIONES
1 Apagar la máquina
2 Limpiar la máquina externamente. Utilizar trapo
3 Limpieza del sistema de coser. ¡Cuidado!, Riesgo de corte con la aguja
4 Limpieza de la parte trasera del equipo
5 limpieza y orden alrededor del equipo
6 Iniciar con su trabajo o apagar el equipo si ya finalizó su tarea
164
BONO SUPERVISORES
% del bono Peso Detalle % del bono Peso Detalle
60% Cumplimiento de Producción 70% 60% Cumplimiento de Producción
70%
40% Producto no Conforme 40% Producto no Conforme
60% Avance Proyecto 30% 60% Avance Proyecto
30% 25% Tiempo de Ciclo 40% Tiempo de Ciclo
15% Inducción y entrenamiento
100%
EQUIVALENTE AL 70 % MONTAJE EQUIVALENTE AL 70 % ACABADO
1
ES
ES
CANT. NC CANT. NC
META REAL % META REAL % TOTAL META REAL % TOTAL TIEMPO TOTAL
M
M
DETECTADAS DETECTADAS
SEM1 3100 2860 92.26% 50 40 80.00% 50 100% SEM1 5400 5400 100.00% 15 100.00% 2 100%
SEM2 5400 5400 100.00% 50 50 100.00% 40 100% SEM2 5400 5400 100.00% 15 100.00% 2 100%
SEM3 5400 5400 100.00% 100 75 75.00% 30 100% SEM3 5400 5400 100.00% 15 100.00% 3 0%
SEM4 5400 5400 100.00% 50 25 50.00% 20 100% SEM4 5400 5400 100.00% 15 100.00% 2 100%
SEM5 5400 5400 100.00% 80 80 100.00% 15 100% SEM5 5400 5400 100.00% 15 100.00% 2 100%
TOTAL 24700 24460 98.45% 330 270 81.00% 155 67.00% TOTAL 27000 27000 100.00% 75 67.00% 11 80.00%
PESO 50% 20% 30% PESO 50% 30% 20%
RESULTAD
RESULTADO
FINAL
85.53% O 86.10%
FINAL
CON INDUCCION
PROYECTO TC INDUCCION Y ENTRENAMIENTO
1
ES
165
ÁREA
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 2
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - LÍNEA 1
MONTAJE - PREVIOS
MONTAJE - PREVIOS
MONTAJE - PREVIOS
MONTAJE - PREVIOS
MONTAJE - PREVIOS
MONTAJE - SUPERVISORES
MONTAJE - SUPERVISORES
RIESGO
LIJADOR
LIJADOR
MACETEADOR
COSTURA LATERAL
ARMADO DE PUNTA
ARMADO DE PUNTA
MATEADOR (PINTOR)
CERRADOR DE TALON
CERRADOR DE TALON
CLAVADOR DE FALSAS
COSTURERO STROBEL
COSTURERO STROBEL
PRENSADOR DE FIRME
PRENSADOR DE FIRME
VOLANTE DE MONTAJE
LIMPIADOR Y LAVADOR
LIMPIADOR Y LAVADOR
ASENTADOR DE PERFILES
EMPASTADO Y ENCOLADO
EMPASTADO Y ENCOLADO
SUPERVISOR DE ACABADO
CONFORMADOR DE MOCASIN
CONFORMADOR DE TALON/PUNTERA
CONFORMADOR DE TALON/PUNTERA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
seguridad punta de
probabilidad de corte.
acero
Probabilidad de golpe,
probabilidad de corte,
Zapatos dieléctricos
probabilidad de contacto
eléctrico.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Protección de la cabeza
X
X
Casco contra riesgos de
impactos.
Inhalación de material
Respirador con
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sakerhet)
UV,
(anti empañante)
Probabilidad de
Lentes tipo buzo
X
X
proyección de partículas
(Lentes Zex)
y/o vapores gases
Respirador Jackson Kimberly Clark R10 N95 con 2 válvulas
Probabilidad de corte,
Guantes G40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
probabilidad de abrasión,
Jackson
Probabilidad de rasgado.
Probabilidad de corte.
(resistencia al corte y a la
Guantes anticorte
abrasión, resistencia al
G60 (Nivel 3)
rasgado, resistencia a la
perforación)
Probabilidad de contacto
Guantes Hi-Risks
químico por vía dérmica.
Probabilidad de corte,
Guantes de nitrilo
Probabilidad de contacto
13"
químico por vía dérmica.
Probabilidad de
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Probabilidad de contacto
Guantes de cuero
X
LEAN MANUFACTURING
1. Análisis interno
Variable (X):
I. Formulación
168
Variable Dimensiones Indicadores
1. Producción/Hora-Hombre
Productividad
2. Tiempo de Ciclo
I.
CALIDAD DEL PRODUCTO
3. Calidad antes – calidad después / Total de pares
Productos No
Variable (y):
Cantidad de
Conforme
II.
producidos
4. Soles/par
III. Costos
de Productos No
Conforme
169
Datos
170
Pasador Nacionales S/0.76 S/8.34 S/8.34
171
Continua…
172
Continua…
173
Anexo 42 Inspección de Seguridad y Salud en el trabajo relacionado con las 5´s
174
Anexo 43 Evaluación del desempeño y necesidades de capacitación
175
Anexo 44 Matriz de consistencia
176