Modelo Lean-Green en El Proceso de Producción
Modelo Lean-Green en El Proceso de Producción
Modelo Lean-Green en El Proceso de Producción
DOI 10.19083/tesis/626171
FACULTAD DE INGENIERÍA
EMPRESARIAL
TESIS
AUTOR
ASESOR
I
AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento a mis padres por su constante apoyo y paciencia, por nunca dejar que me
rinda y apoyarme en todo momento para obtener un logro más en mi vida, a Choylin Chan,
por ser mi asesora y estar ahí para resolver mis dudas y llamarme la atención cuando lo
necesite, a Ivy por siempre apoyarme y a mis amigos que siempre en si gracias a todos los
que estuvieron involucrados y aportaron
II
RESUMEN
El sector textil mundial, como se sabe, genera desperdicios a través de todos los procesos
productivos, que, por lo general son manejados de manera inadecuada. Las empresas buscan
implementar conciencia ambiental para que la producción se realice de manera eficiente y
sostenible. Esta situación resulta de mayor impacto en las empresas textiles de menor
envergadura, por ejemplo, las MYPES. Por ello, el presente artículo propone la aplicación
de la filosofía Lean. Al respecto, se han realizado estudios que demuestran el impulso de
esta filosofía al desarrollo Green, obteniendo resultados eficientes para las empresas. El
objetivo de este trabajo es proponer un nuevo modelo Lean-Green, el cual está estructurado
en seis fases: Fase 0 Formación del pensamiento ambiental, Fase 1 Estabilización de los
flujos de valor, Fase 2 Identificación de los aspectos e impactos ambientales, Fase 3 Medir
el flujo de valor ambiental, Fase 4 mejora de una corriente continua, Fase 5 mejora continua.
La herramienta Lean que se implementará es el KAIZEN y, el modelo se validó en una
empresa de confección textil, cuyos resultados implicaron un 25% de aumento en la
producción y un 15% en la reducción del impacto ambiental.
III
Lean-Green Model In The Production Process Within The Garment Textile Apparel
Industry
ABSTRACT
As is known, textile industry produce wastes through all the production process that usually
are poor handled. Businesses try to implement environmental awareness to make the
production efficient and sustainable. This have more impact on small textile businesses like
MYPES. Thus, this article propose the application of the Lean philosophy. There have been
studies that this philosophy helps to develop the Green with great results for the business.
The aim of this article is to propose a new Lean-Green model structured in six steps: Phase
0 create an environmental way of thinking, Phase 1 stabilization of flow values, Phase 2
recognition of environmental aspects and impacts, Phase 3 measure the environmental value
flux, Phase 4 improvement of a continuous flow, Phase 5 continuous development. The Lean
tool to apply is the Kaizen and the model have been validated on a textile production
business. The results of this shows a 25% increase of the production and a 15% decrease of
environmental impact.
IV
TABLA DE CONTENIDOS
V
2.5.2 Modelo de Pampanelli ............................................................................................................. 23
2.6 INDICADORES DE LOGRO .......................................................................................................................... 26
2.6.1 Metodología para indicadores Específicos .............................................................................. 26
2.6.2 Indicadores Específicos ............................................................................................................ 27
VI
4 CAPITULO CUATRO CREACIÓN DEL MODELO.................................................................................. 92
VII
5.13 RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 181
VIII
ÍNDICE DE TABLAS
IX
TABLA 37 MATERIAL DIRECTO .............................................................................................................................. 196
TABLA 38 MATERIAL INDIRECTO ............................................................................................................................ 196
X
ÍNDICE DE FIGURAS
XI
FIGURA 37 MODELO TEÓRICO LEAN-GREEN POR TORIELLI ........................................................................................... 71
FIGURA 38 LA CASA LEAN- GREEN .......................................................................................................................... 72
FIGURA 39 MAPA VSM ........................................................................................................................................ 75
FIGURA 40 MODELO ECOSPHERE LEAN .................................................................................................................... 76
FIGURA 41 MODELO LEAN-GREEN DE PAMPLANELLI ................................................................................................... 92
FIGURA 42 MODELO LEAN-GREEN CONTRERAS ......................................................................................................... 95
FIGURA 43 MODELO LA CASA VERDE DE VERRIER ....................................................................................................... 96
FIGURA 44 METODOLOGÍA DE EPIS......................................................................................................................... 97
FIGURA 45 MODELO LEAN-GREEN PROPUESTO ......................................................................................................... 98
FIGURA 46 MODELO PROPUESTO .......................................................................................................................... 119
FIGURA 47 CARTA DE COMPROMISO PARA LOS EMPLEADOS ....................................................................................... 121
FIGURA 48 ESTADO PREVIO DE LA EMPRESA ........................................................................................................... 124
FIGURA 49 MESA DE TRABAJO PREVIA A LA IMPLEMENTACIÓN .................................................................................... 125
FIGURA 50 INICIO DE LAS CAPACITACIONES 5’S ........................................................................................................ 129
FIGURA 51 TABLA DE CONTROL DE ORDEN Y LIMPIEZA............................................................................................... 130
FIGURA 52 AUDITORIA DE 5’S .............................................................................................................................. 131
FIGURA 53 SEIRI CLASIFICAR................................................................................................................................. 132
FIGURA 54 SEITON ORDENAR ............................................................................................................................... 133
FIGURA 55 SEISO LIMPIAR ................................................................................................................................... 134
FIGURA 56 SEIKETSU ESTANDARIZACIÓN ................................................................................................................. 135
FIGURA 57 SHITSUKE DISCIPLINA ........................................................................................................................... 136
FIGURA 58 TALLER DE MISIÓN Y VISIÓN ................................................................................................................. 139
FIGURA 59 VSM DEL MODELO 516100 ................................................................................................................ 140
FIGURA 60 VSM DEL MODELO 516100 MEJORADO ................................................................................................. 146
FIGURA 68 ESTUDIO AMBIENTAL ........................................................................................................................... 153
FIGURA 69 CALIBRACIÓN DE EQUIPO ..................................................................................................................... 154
FIGURA 70 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ................................................................................................. 155
FIGURA 71 PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CONFECCIONES ZAGAS .............................................................................. 160
FIGURA 72 PARETO DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA CONFECCIONES ZAGAS................................................................... 161
FIGURA 73 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LA EMPRESA CONFECCIONES ZAGAS .............................................................. 162
FIGURA 74 DIAGRAMA FLUJO DE PRODUCCIÓN ........................................................................................................ 163
FIGURA 75 DEFECTO EN EL PROCESO LABORES MANUALES ......................................................................................... 164
FIGURA 76 PROCESOS DEFICIENTES PARA CUMPLIMIENTO DE FECHAS ........................................................................... 165
FIGURA 77 TIEMPO DE ESPERA SUPERIOR EN MAQUINARIA ........................................................................................ 166
FIGURA 78 PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 5’S .................................................................................................... 172
FIGURA 79 POST IMPLEMENTACIÓN DE 5’S ............................................................................................................. 191
FIGURA 80 IMPLEMENTACIÓN DE 5’S ..................................................................................................................... 192
XII
FIGURA 81 POST IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN .............................................................................................. 193
FIGURA 82 POST IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO LEAN- GREEN ................................................................................. 194
FIGURA 83 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO ............................................................................................................. 195
FIGURA 84 VENTAS RETAIL .................................................................................................................................. 174
FIGURA 61 INTERIOR DE UNA MAQUINA RECTA......................................................................................................... 185
FIGURA 62 ZONA INFERIOR PARA LA LIMPIEZA .......................................................................................................... 186
FIGURA 63 CAVIDAD A LIMPIAR ............................................................................................................................ 187
FIGURA 64 UBICACIÓN DE LA BOBINA DE HILO ......................................................................................................... 187
FIGURA 65 REMALLADORA ................................................................................................................................... 188
FIGURA 66 APERTURA DE REMALLADORA ............................................................................................................... 189
FIGURA 67 REMALLADORA LIMPIA......................................................................................................................... 190
XIII
1 CAPÍTULO UNO INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Fuente: SNI
1
El gráfico mostrado anteriormente, realizado en marzo del 2017, por la Sociedad
Nacional de Industrias(SNI) indica que desde el 2010 la producción manufacturera
sufre estragos que no le permiten obtener una mejora.
1.2 Problema
El sector manufacturero se encuentra en una situación problemática y, debido a eso,
para encontrar una solución es necesario ver la variación porcentual de la producción
de prendas de vestir que se realiza en el país. Asimismo, a pesar de tener conocimiento
de los pasos que se siguen para lograr la confección de prendas es indispensable
analizar el movimiento de esta industria, ya que su desarrollo se da de manera
desordenada, además de no llevar una gestión del grado de contaminación que genera.
Fuente: SIN
2
Figura 3 Producción de Prendas de vestir
Fuente: PRODUCE
1.3 Importancia
El problema que se presenta en el sector textil es que, a pesar de existir demanda del
producto en cuanto a confecciones, el tamaño de la producción no representa lo
mismo; es decir, no se llega a cubrir las necesidades en el mercado interno.
3
Figura 4 Demandan de productos Textiles
Fuente: SNI
Según el SNI «El 87,5% de los productos textiles se consumen en el mercado interno
( El 74,3% como demanda interna y el 13,1% como demanda final). En tanto el 12,5
% de los productos textiles es demandado por el mercado externo tanto en lo que es
textiles como lo que es confecciones ambos».
Fuente: SIN
4
En la figura mostrada se puede apreciar que la producción de prendas de vestir aún
tiene resultados negativos para la industria. Al analizar este comportamiento es claro
que la producción tiene un problema y es necesario resaltar que parte de esta
producción de prendas de vestir es manejada por el gobierno. Asimismo, es necesario
determinar cuánto porcentaje representa la producción de ropa interior sobre el total.
Dicha información se ve reflejada en la figura 3.
La producción de lencería aporta directamente al PBI del país, y, a pesar de existir una
demanda, la producción que se tiene en la actualidad no cubre esa necesidad. Ello se
refleja en los gráficos de la pate superior.
1.4 Motivación
En la actualidad, ya hay países que vienen aplicando la cadena de suministros verde con
resultados positivos. Ante ello surge la pregunta: ¿por qué la implementación no se
desarrolla aún en el Perú, si el país es rico en biodiversidad?
Varios autores han investigado varios aspectos de los paradigmas Lean y Green en la
gestión de la cadena de suministro. Carvalho y Cruz-Machado (2009) exploran la
integración de los paradigmas LARG (en español quiere decir Lean de manera ágil,
resiliente y verde). Ellos describen las relaciones causales de los atributos de la cadena
de suministro y los indicadores clave de rendimiento (KPI’s, por sus siglas en inglés).
5
Empero, aún no han relacionado el desarrollo de indicadores de desempeño ambiental
(EPI’S por sus siglas en inglés) alineados con los KPI’s. A través de esta asociación
quedaría demostrado que la sinergia de aplicar el Lean-Green en la cadena de
suministros textiles se va a desarrollar en la medida que se aplique primero Lean y luego,
se alinee la cadena para poder ser Green. Con ello se obtiene una nueva herramienta no
tradicional en las MYPES para su desarrollo. Es así que la investigación buscará
desarrollar la sinergia del Lean-Green en la cadena de suministros aplicado en el proceso
de producción.
Jean Marc Vittorio sostiene que el reverdecimiento de la sociedad será más importante
que la revolución de la información.
1.5 Objetivos
Los objetivos específicos por desarrollar en este proyecto serán todos aquellos que estén
involucrados dentro del área de producción:
6
1.6 Propuesta
Para el logro de los objetivos planteados se desarrolla un modelo Lean-Green, el cual se
muestra a continuación:
2.-Indetificación de los
0.- Formación de 1.- Estabilizar los flujos 3.- Medir el flujo de 4.-Mejora una corriente
aspectos e impactos 5.-Mejora continua
pensamiento Ambiental de valor VS valor ambiental continua
ambientales
Confirmación de
Cambio de Preocupación Mapa del Estado mapa del estado
Despliegue Lean reducción de
Paradigma Ambiental actual futuro
impacto
Enfoque Misión,
Involucración Objetivos Planeamiento Redefinición del
visión e Impacto Plan de Acción
del Personal Ambientales Kayzen Plan
ambiental
Leyenda
7
1.7 Organización de la Tesis
• Capítulo 1 introducción
Conclusiones
8
Figura 7 Diagrama de Flujo de la Tesis
9
2 CAPITULO DOS MARCO TEÓRICO
El proceso esbelto o, simplemente, Lean es ante todo una filosofía de gestión que ha
tenido un alto impacto en muchas organizaciones líderes en el mundo puesto que se
10
ha enfocado en eliminar la actividad que no agrega valor al producto y evidenciar lo
valioso que es que el trabajo fluya. (Gutierrez,2014).
Si bien cada autor le da un enfoque variable para entender qué es Lean, el concepto
principal viene a ser el que se desarrolla como una filosofía, la cual se enfoca en la
eliminación del desperdicio producido durante las actividades que no brindan valor
al producto.
Los resultados de aplicar Lean suelen ser muy positivos puesto que, la bibliografía
indica incrementos de productividad de un 20% a un 40%, mejora en la calidad entre
un 50% y 75% y reducciones de tiempo entre un 60% a 95%. De igual manera se
obtienen otros resultados tanto para los clientes, la empresa y los empleados.
Debido a que los autores varían constantemente las herramientas (según su uso de
difusión y conocimiento sobre estas) aún no se tiene un concepto unificado con
respecto a todas las herramientas del Lean Manufactoring
Los investigadores Deros, Rose, Rahman y Nordin señalan que existen dieciséis
técnicas que pueden ser señaladas como las de mayor aplicación en las MYPES, en
función de una mínima inversión económica.
11
Figura 8 Herramientas Lean Manufactoring de bajo costo
2.2 Kaizen
La palabra Kaizen proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa cambio
y “Zen” que quiere decir una mejora. “Kaizen” es “cambio para mejorar” o
“mejoramiento continuo y progresivo”. Kaizen se enfoca en la gente y en la
estandarización de los procesos. Éste se basa en la constante mejora de todos los
aspectos que forman parte de la vida diaria, tanto en el trabajo como en la vida social
y familiar; es decir, considera que ambos aspectos son tan valiosos que merecen estar
en constante cambio para lograr una mejoría. Está orientado a las personas y dirigido
a los esfuerzos de las mismas, resaltando la importancia de los procesos ya que, éstos
deben ser mejorados antes que se produzcan los resultados finales.
12
El Kaizen parte del concepto de que todo es perfectible y está en nosotros mismos el
hacerlo posible. Propone así que se puede lograr cosas mejores a través de una
búsqueda constante de la calidad, en todos los escenarios, para así satisfacer al cliente
y, con ello a nosotros mismos. La mejora continua es no sólo necesaria, sino además
una obligación permanente del ser humano, para consigo mismo y la sociedad.
Rabindranath Tagore expresa que “el que no vive para servir, no sirve para vivir”.
Este principio tiene como objetivo evitar que el proceso de producción sea detenido
ya que, es muy costoso ubicar la raíz del problema.
• Principio de Enfoque
• Principio Facilitador
13
Mediante este principio se va a facilitar las actividades, tareas y procesos a través de
los procesos de simplificación.
Los métodos del Kaizen trabajan operando los cuatro principios mencionados. La
mejora de estos procesos permite superar las restricciones, la mejora del layout o
arreglo general del equipo y de los procesamientos en cuanto a calidad, productividad
y tiempos. Ello hace factible superar los cuellos de botella, los tiempos para cambios
de herramientas o tiempos de preparación. La reingeniería hace más fáciles los
procesos, pues así deben concentrarse los recursos solo en las áreas y procesos en los
cuales la empresa disponga de claras ventajas competitivas, lo cual es vital en una
época de actividades a nivel global.
2) Deberás buscar diariamente una mejora sin importar que solo sea pequeña. La
suma de pequeñas mejoras produce una gran mejora.
14
7) Busca la estandarización y disciplina de tus actividades. La mejor forma de
aprender a hacer “algo productivo” es haciéndolo y enseñando a otros a hacerlo
mejor. Forma grupos que busquen la calidad y la mejora todos los días.
8) El lugar donde se resuelven los problemas es donde están los problemas. El orden
y la limpieza te permitirán descubrir donde hay defectos para solucionarlos.
9) Haz de tu vida el hábito de ser útil, vive para servir y lograr las metas, respeta a
los demás como quieres que te respeten a ti. La recompensa puede tardar, pero
siempre llega.
10). Hoy puedes lograrlo si lo intentas, mañana será tarde, alguien habrá realizado lo
que tú pudiste haber conseguido si lo hubieses intentado.
El Mapeo de Flujo de Valor es una herramienta que sirve para ver y entender un
proceso e identificar sus desperdicios, permitiendo detectar fuentes de ventaja
competitiva. Este ayuda a establecer un lenguaje común entre todos los usuarios del
mismo y comunica ideas de mejora, enfocado al uso de un plan priorizando los
esfuerzos de mejoramiento. Un flujo de valor muestra la secuencia y el movimiento
de lo que el cliente valora. Ello incluye los materiales, información y procesos que
contribuyen a obtener lo que al cliente le interesa y compra.
15
• Diferencia entre los conceptos de mapeo del flujo de valor y análisis de cadena
de valor
Michael Porter fue el iniciador de la idea de "Cadena de Valor” para establecer como
base fundamental el concepto de lo que es realmente importante y tiene valor para el
cliente final y, cómo mejorar la eficiencia del proceso en todo el sistema. El Análisis
de la Cadena de Valor es una herramienta de optimización, tiene como objetivo
mejorar el producto agregándole más valor, reduciendo y/o eliminando actividades
que no dan valor agregado a los ojos del Cliente final. Ayuda a visualizar fuentes de
desperdicio y cuellos de botella o restricciones del proceso. Peter Hines y Nick Rich
han sugerido las siguientes herramientas (artículo “Siete Herramientas del Mapeo del
Flujo de Valor del Sistema” – International Jurnal of Operations & Production
Management, vol. 17, N° 1, 1997, pp 46-64.)
16
Solo se mencionan las 7 Herramientas de Hines & Rich como mera referencia, pero no
serán estudiadas las restantes en el presente documento. Algunos autores del
pensamiento Magro o Esbelto hacen la diferenciación de los dos términos y establecen
las diferencias mostradas a continuación en la figura N° 9
Son juntas multidisciplinarias en las que los actores principales son los operadores del
proceso y se llevan a cabo en el área de trabajo (GEMBA) de la empresa durante un
período de una semana calendario, con el propósito de (Imai|, M.1997) eliminar
desperdicios y:
d) Cuando ya se dominan los Eventos Kaizen, se usan también en las ocasiones críticas
que surge un defecto o problema específico que se requiere eliminar o reducir al menos
en un muy corto tiempo.
17
Si bien el nombre del Evento Kaizen, sugiere mejora gradual y constante, el evento busca
cambios acelerando el proceso normal que sirve motivacionalmente para que el personal
se adhiera a la filosofía del cambio permanente (Sheridan, 1997), para contrarrestar la
actitud de rechazo al cambio muy frecuentemente expresada a través de “siempre lo
hemos hecho en esta forma y es la mejor”; “eso ya se hizo y no funcionó, por eso
regresamos a como lo hacemos actualmente”, “si lo hacemos en otra forma no vamos a
cumplir con el programa de producción y las entregas se retrasarán”, etc.
La estructura del evento, que es aceptada por los autores Sheridan, Bateman y David,
incluye 3 etapas básicas:
• Primera etapa
• Segunda etapa
18
• Tercera etapa
Ello se realiza con el fin de asegurar que los cambios logrados se sostienen, y,
por ende, esto pasa a ser parte del trabajo estándar o de la cultura del grupo de
trabajo.
Se recomienda que exista un agente de cambio, el cual puede ser una persona externa
a la compañía y sea ajena a la cultura anterior. Asimismo, éste también puede ser
alguna persona, parte del personal, el cual tenga alta influencia positiva y sea
reconocida por su capacidad y confiabilidad. Aquel agente de cambio puede llegará
a ser el «sensei» o maestro, el cual guíe y capacite; por lo que debe ser una persona
muy estable dentro de la empresa y, así logre romper los paradigmas existentes y
entrenar al equipo de trabajo (Womack y Jones, 1996).
19
2.3 Las 5’s
Las 5’s son el fundamento del modelo de productividad industrial que se diseñó en
Japón y hoy es aplicado en todo el mundo.
Está enfocado en “Todo a su lugar” determinando con precisión donde debe estar
ubicada cada herramienta y no perder el tiempo esta S se resume “Un lugar para cada
cosa y cada cosa en su lugar”
Como ya se han implementado las dos primeras, se pasa a dar limpieza a las áreas
correspondientes y además mantener una limpieza diaria, la cual busca mantener
Limpias las máquinas y los ambientes de trabajo.
20
cómodos en su área de trabajo. Al mantener la disciplina se puede dar pase a otra
herramienta del Lean Manufactoring.
2.4.1 Concepto
La producción verde posee varias herramientas que coinciden con los esfuerzos de
una empresa que decide invertir en reducir la contaminación y las emisiones
ambientales. Algunos de ellos se adaptan a todas las etapas de la cadena de
suministro, como LCA, DFE y Eco-labels, otros adaptados a la fase de producción;
como lo son CP, Eco-eficiencia y Eco-diseño. De acuerdo con las normas ISO 14040,
los KPI verdes más considerables se refieren a las categorías de daños (salud humana,
recursos eco sistémicos).
21
2.4.2 Beneficios
2.4.3 Herramientas
Figura 10 Herramientas e indicadores Green
22
2.5 Modelo Lean-Green
2.5.1 Concepto de un Modelo Lean-Green
23
2. Identificar los aspectos e impactos ambientales (E): el objetivo de este paso es definir
el alcance de la mejora de procesos identificando los aspectos ambientales y los
impactos de la corriente de valor (en este caso, la celda). Las definiciones de aspecto
e impacto se consideran de acuerdo con la norma ISO 14001: 2004. Un aspecto
medioambiental es una característica o característica de una actividad, producto o
servicio que afecta o puede afectar el medio ambiente, las entradas de células o las
salidas de celdas. Un impacto ambiental es un cambio al medio ambiente causado
por los aspectos ambientales resultantes de las entradas y salidas de las células.
3. Medir flujos de valor ambiental (EVS): el propósito es identificar los datos reales
sobre el proceso ambiental y recoger datos ambientales. Asimismo, se desea mapear
la célula; es decir, identificar el estado actual del proceso para sus principales flujos
ambientales. En suma, se añade los flujos de masa energía para la célula. Además, se
busca organizar el evento Kaizen. Las métricas de mejora utilizadas para este evento
de Kaizen son las siguientes:
24
• Efluentes: Uso de medidores para recolectar todo el efluente generado en un
período específico de tiempo (es decir, mes). Las facturas se utilizan para
determinar el costo.
25
Fase 3: Dedicar aproximadamente 2 horas a la consolidación de un futuro
mapa estatal de los flujos de masa y energía de la célula y al desarrollo de un
plan de acción para las oportunidades de mejora. Algunas de las preguntas
que deben ser contestadas aquí incluyen: (1) ¿Qué fue identificado? (2)
¿Cuáles son las oportunidades de mejora? (3) ¿Cuáles son los cambios
esperados? (4) ¿Cuáles son las ganancias? Y (5) ¿Cómo es el estado futuro?
Después de responder a estas preguntas y después de construir el nuevo mapa
de masa y energía para la célula y un plan de acción específico para llevar a
cabo estos cambios, los resultados Kaizen se presentan a la dirección del sitio
(que debe aprobar el plan) para desarrollar las expectativas adecuadas.
Finalmente, se desarrolla un mapa "a ser" que muestra el proceso futuro
considerando todos los análisis desarrollados durante el evento Kaizen.
Los KPI (Key Performance Indicators) o indicadores claves de desempeño miden el nivel
del desempeño de un proceso determinado, enfocándose en el “cómo” e indicando que tan
efectivos son los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Los KPIs son
métricas financieras o no financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el
rendimiento de una organización, y que generalmente se recogen en su plan estratégico.
Estos son información del cumplimiento o no del objetivo fijado.
26
Los KPIs son “vehículos de comunicación”; pues ellos permiten que la dirección de la
organización comunique la misión y visión de la empresa a los empleados, involucrados
directamente a todos los colaboradores en la consecución de los objetivos estratégicos de la
empresa.
Es el punto de partida. El desarrollo de los EPI’s debe ser consistente con los
objetivos ambientales generales de determinado contexto en el que se aplican los
PAI.
27
nuevo producto químico con baja DBO, pero con mayor toxicidad o baja toxicidad,
pero con un alto valor de DBO, dependerá en gran medida de la prioridad definida
por el sector o región donde la industria está operando. El consenso sectorial, las
normas pertinentes sobre medio ambiente, salud y seguridad, las normas y requisitos
técnicos y de calidad, las normas de la industria también determinarán los criterios
sectoriales.
Como resultado, los EPI de las dimensiones del proceso y del producto podrían
desarrollarse a partir de: parámetros clave del proceso que son empleados por la
industria para indicar la eficiencia del proceso y la productividad; Propiedades del
producto relacionadas con la calidad y los impactos ambientales; Parámetros de
control de emisiones regulados por la legislación y / o instalaciones de tratamiento
de fin de tubo (EOP).
Los EPI del proceso son indicadores para el desempeño del proceso mismo.
28
3 CAPÍTULO TRES ESTADO DEL ARTE
3.1.1 Introducción
En la actualidad, las tendencias verdes en las industrias manufactureras están buscando que
las empresas sean responsables con el medio ambiente sin perder la rentabilidad y calidad
del producto.
El siguiente documento contempla la metodología que se realiza para poder plantear una
nueva investigación, centrándose en el tema Lean-Green. El documento está estructurado de
la siguiente manera: Metodología, planificación, propuestas de los artículos seleccionados,
análisis de lo propuesto por los autores para el modelo que se desea plantar y, por último, las
conclusiones.
3.2 Metodología
29
La cual se desarrollará de la siguiente manera:
El presente capítulo muestra el tema “Lean- Green", el cual ha sido mencionado, trabajado,
referenciado, analizado y diseñado en modelos. En los siguientes artículos será analizado
según la estructura de investigación planteada.
Planificación
P3) ¿Qué indicadores se han diseñado y bajo qué metodología, para medir el impacto
ambiental?
Las bases de datos consultadas para el desarrollo de la investigación fueron Science Direct,
IEEE, EBSCO, ELSEVIER, EMERALD, PROQUEST y TAYLOR AND FRANCIS.
30
Search String: Cadena de búsquedas: Key1 and Key2
KEY 1 (“Lean-Green”) y
Se buscó los artículos que abordan la temática seleccionada. En la tabla 1 se muestran los
criterios de exclusión y selección con los cuales validaremos los artículos seleccionados.
Periodo: 2000-2017
31
Criterios
Metodología para la
obtención de indicadores.
Los criterios de elección fueron claves en la selección de los artículos necesarios para la investigación.
32
Desarrollo: Ejecución del Plan
33
Figura 12 flujograma de investigación
34
3.3 Resultados
Tabla 2 Resultados del Motor de Búsqueda
IEEE 10 0
EBSCO 14 7
EMERALD 10 1
En la presente tabla se encuentran la cantidad de artículos seleccionados luego de utilizar los motores de
búsqueda con el criterio de selección.
35
Figura 13 Análisis de publicaciones con SCOPUS
En la gráfica anterior se puede observar las publicaciones que se han dado desde el 2000
hasta la actualidad, la cual muestra la poca investigación que se ha realizado sobre el tema.
Es importante recalcar que el pico más alto de investigación se dio en el año 2013 con 13
documentos sobre el tema con SCOPUS. Ello refuerza la idea de necesidad de profundizar
la investigación en el área de estudio de la tesis.
36
3.4 Propuesta de cada Articulo
3.4.1 Primer Articulo
Para el desarrollo del presente artículo los autores revisaron previamente las publicaciones
realizadas en las dos últimas décadas, obteniendo alrededor de 100 artículos respecto a la
cadena de suministros. Si bien el desarrollo de la cadena marcó un antes y después es
necesario que, en esta, se dé el desarrollo ambiental, pasando a ser de una cadena de
suministros normal a una cadena de suministro sostenible (Kukiet 2010) y esto se dio en la
medida que se desarrolle una conciencia verde en las prácticas industriales textiles. (Hard y
Milstein 2003) Señala que una empresa verde es aquella que logra los beneficios
ambientales, económicos y sociales.
Los autores indican que el objetivo al desarrollar su artículo es analizar a los facilitadores
para la implementación de la cadena de suministros sostenibles en la industria textil. Para
ello, usan la interpretación estructural de modelado (SMI, en sus siglas en inglés) a través
del cual plantea el uso de los facilitadores y cómo las variaciones culturales hacen que su
eficiencia cambie debido al impacto que estos pueden llegar a tener.
37
Figura 14 Facilitadores para la adopción sostenible de la gestión de la cadena de suministro
Y con el uso del ISM se verá la interrelación de los facilitadores en estos 13 puntos para ello
se plantea la siguiente matriz.
38
Lo que se busca es la interrelación entre los facilitadores para poder obtener el desarrollo de
la cadena de suministros sostenible (SSCM en sus siglas en inglés). Luego de ello,
procedemos con la aplicación del ISM, la siguiente gráfica con su aplicación en la cadena
de suministros sostenibles (SSCM)
Para el autor son 13 puntos por tratar con los facilitadores para tener un mejor desempeño,
el uso de este artículo en la investigación es el esquema obtenido al emplear el ISM, la cual
tiene que ver con la adopción de técnicas verdes para el desarrollo de una cadena de
suministros sostenible.
39
3.4.2 Segundo Articulo
La traducción del título de este artículo es “Modelos Lean-Green para la producción eco-
eficiente y sostenible”.
Según los autores, mediante su artículo, las contribuciones del presente trabajo son: 1)
ampliar la revisión de la literatura; 2) destacar los diferentes modelos para la integración
Lean-Green; y 3) compararlos y analizarlos, mostrando sus características relevantes. Es por
ello que de los 5 /modelos encontrados en la literatura solo se eligen 2, ya que los otros tres
modelos no tienen relación con Lean-Green.
40
Figura 17 Modelos identificados
41
Figura 18 Indicadores identificados
42
3.4.3 Tercer Articulo
Para el desarrollo del tercer artículo los autores plantearon una pregunta para el proceso de
la investigación “¿Es posible medir el nivel de implementación, desarrollo y seguimiento de
las técnicas de Manufactura Esbelta y el estado en el cual se encuentran las empresas de
confección con relación a la aplicación de esta filosofía de mejoramiento de los procesos
productivos, usando un modelo de benchmarking?”.
43
Los indicadores se desarrollaron en:
Para poder obtener la información necesaria para los indicadores, el total de empresas a los
que se les aplicó la encuesta fueron 30 del sector, dando como resultado una efectividad del
61.71% en el desarrollo del Lean, pero a su vez la efectividad de la herramienta a largo plazo.
3.4.3.1 [Título]
44
Luego del análisis de los indicadores, fue factible determinar que las empresas de
confecciones que tienen las empresas con procesos de diseño, corte, confección y acabados
presentan el mayor promedio (62.5%), con los resultados se obtiene las mejoras planteadas
respecto a cada indicador de área.
45
3.4.4 Cuarto Articulo
En este artículo los autores realizaron el estudio en las empresas manufactureras de China,
utilizando una muestra de conveniencia de 186 encuestados. Zhu y Sarkis (2004)
investigaron las relaciones entre la implementación y el desempeño de las prácticas de
GSCM (Green Supply Chain Managment), con un enfoque en los efectos moderadores de
las prácticas de calidad y just-in-time (Lean). Zhu (2004).
46
Figura 23 Factores en la implementación de GSCM
En la tabla anterior se puede apreciar los factores, la prueba de fiabilidad y los resultados del
análisis de correlación de indicadores proporcionados. En la Tabla N° 23 sugieren un ajuste
razonable de los factores latentes a los datos recogidos. Los valores de Cronbach para todos
los cinco factores de la implementación de las prácticas de GSCM son mayores que 0,83 y
las cargas de los ítems en todos los factores son aceptables, es decir, 40,48.
47
Figura 24 Correlaciones entre los factores de implementación Primer Orden
48
Figura 25 Correlaciones entre los factores de implementación Segundo Orden
Si bien, los autores dentro de su investigación plantearon el poder analizar las relaciones
interdependientes, el gráfico del lado derecho implica que IEM, GP, CC, ECO e IR están
correlacionados, pero no gobernados por un factor latente común, a diferencia del gráfico de
la izquierda que implica un factor latente de orden superior, es decir, el rasgo general de la
implementación de las prácticas de GSCM, gobierna las correlaciones entre IEM, GP, CC,
ECO e IR.
En la prueba de modelos, tanto los modelos de primer y segundo orden ofrecen un ajuste
aceptable, mientras que el modelo de segundo orden se ajusta estadísticamente mejor. En el
modelo de primer orden, IEM, GP, CC, ECO e IR son factores de medición altamente
correlacionados positivamente para la implementación de prácticas de GSCM. Los
parámetros estimados del modelo de segundo orden son todos significativos, y el GFI indica
49
que el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. La implicancia de estos resultados es
que los fabricantes creen que la implementación de prácticas GSCM debe ser multifacético.
50
3.4.5 Quinto Articulo
La traducción del título de este artículo es: “Un modelo Lean & Green para una celda de
producción”.
Mohd Salleh et al. (2012) desarrolló un sistema que integra la gestión de la información en
las prácticas de sistemas de gestión medioambiental con TQM (Total Quality Management)
en la fabricación Lean. El objetivo es lograr una eficiencia de comunicación total utilizando
un sistema TQM verde y delgado. Este sistema gestiona la información al mismo tiempo que
aborda las preocupaciones ambientales.
Dues et al. (2012) discute cómo las prácticas Lean pueden actuar como catalizadores para
las operaciones de ecologización. Los autores sugieren que la conexión delgada y verde va
51
más allá de la noción de reducción de residuos y de hecho se superpone en áreas tales como
(1) herramientas y prácticas, (2) relación cadena de suministro, (3) reducción de tiempo de
avance, (4) el enfoque sobre personas y organización y (5) el uso de técnicas para la
reducción de residuos. El análisis de la literatura aplicada desarrollada por los autores
identificó que la fabricación delgada no solo sirve como un catalizador, sino también es
sinérgico para la fabricación verde.
52
de despliegue delimitado y los impactos ambientales a través de un evento
multifuncional del equipo Kaizen para asegurar que todos los miembros del equipo
estuvieron totalmente involucrados y tuvieron la oportunidad de aportar sus ideas.
5 Mejora continua.
Esta investigación plantea el desarrollo de un modelo que se pudo aplicar a nivel celular,
es decir que se implementó en la unidad más pequeña de manufactura. Para el beneficio
de la investigación que se viene desarrollando, plantea los pasos a seguir en la creación
de un modelo Lean-Green, del cual ya se tienen resultados y demuestra su efectividad
en la industria de manufactura agregándole valor con la integración de las TI.
53
3.4.6 Sexto Articulo
Para el desarrollo del presente artículo, el autor tuvo que plantear el desarrollo de los
indicadores de desempeño ambiental (EPI) dentro de la industria textil, con lo cual busca
tener técnicas amigables con el medio ambiente. Según el autor, el desarrollo de los EPIS es
específica para cada sector y, en este caso, en la industria textil tendríamos los indicadores
de condición ambiental (ECI) y los indicadores de rendimiento ambiental (EPIS).
Lo que a su vez plantea el autor es el poco desarrollo que tienen estos indicadores en las
MYPES, ya que son el grupo empresarial que se dedica al movimiento del PBI, y debería
contar con mejores herramientas para aumentar la productividad dentro del país.
Para el desarrollo de los indicadores hay tres factores de principal relevancia que son : moda,
consumidor y estilo de vida. Estas variables son cambiantes debido a que la industria textil
varía según las tendencias y temporada en que se encuentra.
Según el autor, el desarrollo de los EPIS se da en telas húmedas y de algodón, que serán
utilizadas en la confección de prendas de vestir y para ello tiene una metodología de
desarrollo sobre cómo crear sus indicadores y se refleja en la siguiente figura.
54
Figura 27 Metodología para obtener indicadores
Establecer metas
ambeintales
Averiguar los
parametros clave
Desarrollar los
EPIS PARA EL
PRODUCTO
Desarrollo de los
EPI de los
procesos
Desarrollo de los
EPI de los
productos Textiles
55
3.4.7 Séptimo Articulo
La traducción del título de este artículo es: “Un marco de Referencia Integrando los
principios Lean-Green dentro de la gestión de la cadena de suministro”.
Incluso si aparecen como "universos paralelos", los estudios pioneros y la práctica actual
muestran algo más que una simple coexistencia. La combinación de LM y GM puede
conducir a grandes resultados. A partir de este fondo y las pocas contribuciones de la fusión
LM y GM, este documento revisa la literatura reciente sobre la integración de ambas
aplicado a la gestión de la cadena de suministro, puntos comunes y las diferencias entre estas
dos prácticas que se discuten juntas con las herramientas y metodologías utilizadas por las
empresas, para hacer más verdes sus redes de cadena de suministro.
56
Este trabajo revisa este tema a partir de una revisión de la literatura que analiza estudios y
trabajos de investigación en el campo de LM y GM. Las pruebas se recogen en un marco
conceptual que une los dos enfoques. Este marco integra cuestiones Lean, ambientales y
económicas que contemplan toda la cadena de suministro o partes de ella. Las sinergias son
el resultado de la implementación simultánea de LM y GM, incluso si se requiere un
equilibrio de objetivos divergentes.
En el gráfico que se muestra a continuación se observa como, Lean y Green tienen sus
respectivos indicadores y entre los dos se tiene el híbrido Lean-Green el cual plantea la
fusión de ambos, que si bien el autor desarrolla este modelo de manera teórica, cabe resaltar
que la selección de herramientas en cada uno y el uso de indicadores parte de las necesidades
en las cuales vaya a ser implementado.
57
Figura 28 Lean, Green y la integración de Lean-Green
58
3.4.8 Octavo Articulo
La traducción del título de este artículo es: “Verde como el nuevo Lean: cómo utilizar las
prácticas Lean como catalizador para enriquecer su cadena de suministro”.
Según los autores del octavo artículo el desarrollo de su investigación parte de la siguiente
premisa: ¿Cómo generar beneficios de una manera respetuosa con el medio ambiente sin
grandes inversiones o cambios extensos en la cadena de suministro? Y es por ello por lo que
a través de esta investigación se pretende abordar esta brecha y proporcionar directrices para
ayudar a los directivos en Green su cadena de suministro Lean. Su objetivo es explorar y
evaluar la literatura existente con el fin de buscar ejemplos sobre la superposición de las
prácticas de gestión de la cadena de suministro Lean y Green.
En particular, esta investigación sugerirá varias formas para que las empresas integren las
prácticas ecológicas en el entorno de gestión de la cadena de suministro Lean de la empresa.
Es importante señalar que esta investigación no pretende proporcionar una forma para que
las empresas puedan pintar Lean-Green, por el contrario, busca oportunidades para ajustar
las consideraciones ambientales y las herramientas en el contexto de la gestión de la cadena
de suministro Lean y se busca que (a)la información recopilada de la literatura pueda ser
utilizada para ayudar a entender que las prácticas Lean son sinérgicas para Green; (b) aclarar
si las prácticas verdes son sinérgicas para las prácticas Lean e (c) identificar las
oportunidades que las empresas Lean tienen para hacer sus procesos Green.
59
Figura 29 Interrelación Lean-Green
En la gráfica anterior se aprecia la sinergia tanto entre Lean como en Green, también muestra
en qué puntos enfocarse para el desarrollo del Lean-Green. Mientras que en el gráfico
inferior se muestran los paradigmas de ambos, teniendo así la consideración de los aspectos
que se señalan dentro de cada uno, lo cual dentro de la investigación que se viene
desarrollando permitirá tener un mejor juicio de expertos bajo el manejo de herramientas
necesarias para la industria de confecciones y buscar una mejor sinergia que los modelos
desarrollados hasta ahora.
60
Figura 30 Comparación de paradigmas entre Lean-Green
61
3.4.9 Noveno Articulo
La traducción del título de este artículo es “Influencia de las prácticas Lean, Green y
resiliente en la cadena de suministro Rendimiento: enfoque de modelado estructural
interpretativo”.
Según los autores del noveno artículo, a través de su investigación buscan mejorar los
conocimientos en lo que respecta a la influencia de paradigmas Lean, verdes y resilientes
respecto al rendimiento de la cadena. Este estudio tiene como objetivo (1) identificar los
aspectos críticos magros, verdes y prácticas resilientes que afectan el desempeño de la
cadena de suministro del automóvil; (2) desarrollar una relación jerárquica entre Prácticas
Lean, verdes y resilientes en el desempeño de la cadena de suministro, sus facultades de
conducción y su dependencia; (3) síntesis de un modelo conceptual interpretativo conceptual
(ISM) de magra, verde y resiliente, además de medidas de rendimiento para la cadena de
suministro. Es por ello que los autores contrastan los modelos.
Christopher y Peck (2004) proponen los siguientes principios para diseñar cadenas de
suministro resilientes: (1) Seleccionar estrategias de cadena de suministro que mantienen
abiertas varias opciones; (2) 2) compensación, que implica reexaminar la "eficiencia versus
redundancia"; (3) desarrollo del trabajo colaborativo; (4) desarrollar visibilidad; (5) mejorar
la velocidad de la cadena de suministro y la aceleración.
Iakovou et al. (2007) remite los siguientes resilientes: (1) Abastecimiento flexible; (2)
gestión basada en la demanda; (3) emergencia estratégica de valores; (4) visibilidad total de
la cadena de suministro; y (5) proceso y la copia de seguridad del conocimiento.
Según estos autores, cada paradigma sigue lo siguiente: (1) Lean, busca la reducción de
costos y flexibilidad, para los productos ya disponibles a través de eliminación de residuos
62
o actividades sin valor añadido por medio de la cadena. (2) Green, se centra en el desarrollo
sostenible desarrollo, esto es en la reducción de los impactos ecológicos sobre la actividad
industrial. (3) Resiliente, está relacionado con el sistema capacidad de volver a su estado
original o a una nueva que sea más deseable. La gráfica 20 contiene la caracterización de
paradigmas considerando cuatro dimensiones: fabricación, alianzas con proveedores y
clientes, estructura organizativa y gestión de materiales.
También muestra las prácticas asociadas a cada uno de estas. La gráfica 30 contiene las
variables utilizadas en el modelo ISM.
63
Figura 32 Variables utilizadas en el modelo ISM
Si bien los autores plantean el desarrollo de un sistema ISM para ver la integración, para la
investigación en curso es relevante el manejo de los paradigmas y las variables consideradas
en la elaboración del modelo.
64
3.4.10 Décimo Articulo
La traducción del título de este artículo es “Lean verde sostenible prácticas de manufactura
en pequeñas empresas industriales –un caso de estudio”.
Asimismo, los autores consideran que este trabajo de investigación es un camino piloto hacia
un desarrollo sostenible con implementación de una estrategia de flujo de valor, que mejora
el valor del producto y su sostenibilidad.
Es por ello por lo que este artículo de investigación trata de identificar una denominado eco-
value stream mapping, combinando ambos técnicas magras y verdes para reducir los
residuos y dar un impacto sobre el medio ambiente. En los siguientes gráficos se observan
los pasos para el desarrollo de lo ya planteado por los autores.
65
Figura 33 Manufactura Green
66
Dentro de la investigación desarrollada, cabe resaltar que este es un caso de estudio ya
realizado en pequeñas y medianas empresas, además propicia un cuadro en el cual plantea
que se debe capacitar a los operadores sobre la fabricación verde y este costo debe ser
estimado y tener las consideraciones posibles.
N° de
SI Tipo de Industria Encuestados Sugerencias Observaciones
Capacitar al personal sobre la Se debe calcular el
1 Industria Textil 5 fabricación Verde costo
Utilizar cabinas de soldadura para Se debe realizar un
2 Industria de Manufactura 5 reducir la contaminación análisis económico
Taller de servicio Reducción de humo para evitar la
3 automotriz 4 fatiga
Uso de cabina de pintura para Se debe analizar la
4 Industria Alimentaria 4 reducir la contaminación viabilidad del estudio
La aplicación de modelos Lean se puede dar en diferentes industrias, así mismo se toma en consideración las
diferentes industrias que fueron encuestadas y se tomó sugerencias y observaciones de cada industria.
67
3.4.11 Undécimo Articulo
Según Contreras,(2016) el desarrollo del modelo teorico habla sobre el diseño push/pull
mediante el cual Lean sera la aplicación directa con el uso de indicadores, además contreras
plantea el desarrollo del push/pull entre Lean-Green como se plantea en el siguiente modelo.
68
A partir del modelo de gestión propuesto (Figura 1), vemos que los esfuerzos Lean creando
mejoras operacionales pueden ayudar a reducir los costos, impulsar la demanda a través de
mejoras de calidad y reducciones de precios y crear beneficios ambientales si son
controlados por la empresa. El uso de la diferenciación de la empresa como un potencial
camino para la sostenibilidad y el crecimiento (Hayes y Pisano, 1996, Kleindorferetal., 2005,
Yang et al., 2011). No hemos abordado la formulación matemática de estas relaciones, y
como tal no estamos proponiendo un modelo de simulación para probar estrategias de
gestión. Sin embargo, las relaciones causales proporcionan un medio para la Integración de
la gestión delgada y verde.
Para considerar dónde y cómo sus implementaciones Lean y Green afectan el desempeño
general de la empresa. Desde una perspectiva de gestión de la aplicación de Lean crea un
efecto secundario verde mediante la reducción de residuos - esencialmente Lean empuja
verde. Sin embargo, la evidencia de la implementación verde exitosa que requiere, o tirar de
Lean es notablemente delgada. Además, la implementación Lean no abarca todos los
objetivos de Green, sino los directamente relacionados con las operaciones. Por ejemplo, la
elección de la tecnología o los materiales de proceso para Green, CSR o razones de
regulación puede aumentar los costos o el tiempo de producción. Éstos pueden ser
parcialmente compensados por mejoras Lean, pero son acciones esencialmente
independientes.
El modelo destaca el carácter interdisciplinario de los esfuerzos que afectan a los diferentes
elementos de la empresa, tales como la producción, RRHH, marketing, cumplimiento y
planificación estratégica. Se necesita una visión holística de la empresa para entender cómo
las mejoras en un área afectarán (positivamente o negativamente) a otra, informando así la
toma de decisiones de la gerencia. En este sentido, nuestro modelo puede utilizarse para
enmarcar las estrategias de gestión clave que impulsan el uso de Lean y Green para mejorar
el rendimiento de la empresa.
69
3.4.12 Duodécimo Articulo
70
3.4.13 Décimo Tercer Articulo
La traducción del artículo es: “El uso de metodologías Lean para fundiciones sostenibles
desde el punto de vista económico y medioambiental”.
Según Torielli (2011), es necesario definir la visión estratégica dentro de la misión y visión
de la planeación estratégica para el desarrollo del modelo Lean-Green debido a ello se debe
tomar en cuenta las herramientas Lean dentro del desarrollo, según el modelo se desarrolla
de la siguiente manera.
71
3.4.14 Décimo Cuarto Articulo
72
Lean y Green en los niveles organizacional y operacional. Estas herramientas Y las prácticas
están además vinculadas entre sí, gracias al estudio de las correlaciones entre Lean y Green
mudas, para que cualquier acción puede traer beneficios potenciales a los tres Lean, Pilares
humanos y verdes.
Las relaciones con los proveedores y los principales interesados se incluyen como asegurar
la sostenibilidad fuerte sociales que lleva a las ventajas competitivas (Herrera, 2015).
Nuestro trabajo está de acuerdo con los principios rectores Shingo, que ponen énfasis en la
cultura habilitadores y mejoras de procesos continuos como las bases de la excelencia
operativa (Shingo Instituto, 2012).
73
3.4.15 Décimo Quinto Articulo
La traducción del artículo es: Mapeo sostenible del flujo de valor (Sus-VSM): metodología
para visualizar y evaluar el desempeño de la sostenibilidad de la manufactura.
74
Figura 39 Mapa VSM
75
3.4.16 Décimo Sexto Articulo
La traducción del artículo es: “Sinergia de una ecosfera de magra para operaciones
sostenibles”.
El desarrollo de la eco esfera planteada por Wong esta basado principalmente en el desarrollo
del talento humano dentro de las practicas, ya que según el autor este sería el paso necesario
para iniciar las operaciones sostenibles.
76
3.5 Análisis
Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación permiten enfocar de una manera más limitada la búsqueda y consolidación de
información
Modelos:
El trabajo de Pampanelli et al. [51] fue acuñado explícitamente "Lean & Green Model" y
fue aplicado a una célula de producción. Este documento adopta un enfoque Kaizen para
mejorar los flujos de masa y energía en los entornos de fabricación.
77
Verrier et al. [56] desarrollaron una Casa Verde, identificando las mejores prácticas que
deberían implementarse para administrar el desempeño de Lean y Green de una empresa, ya
sea a nivel organizacional u operacional.
Alves & Alves [55] designaron a su diseño "Sistema Integrado de Gestión (ISMA)" y lo
describieron como un modelo de gestión de la producción, la cual integra los principios de
manufactura y sustentabilidad sostenibles apoyados por la transformación cultural de una
empresa. Ellos desarrollaron una metodología para implementar el modelo utilizando cinco
etapas.
Contreras (2016), Es un modelo teórico, el cual plantea el desarrollo constate del Push Pull
entre Lean-Green, este modelo se desarrolla para poder determinar la sinergia de ambos
temas.
Purba Rao, (2004) Plantea el desarrollo de un modelo Lean-Green a través del uso de TQM
como principal herramienta para el mejor funcionamiento de todo en conjunto.
De todos los modelos planteados 2 están descritos como sistema Lean-Green, otros ayudan
al complemento de la literatura sobre el tema y también permite diseñar un nuevo modelo
con toda la información recabada. A su vez, las distintas herramientas utilizadas para poder
plantear los modelos permiten tener mejores herramientas en el desarrollo de un nuevo
modelo Lean-Green.
78
Factores Determinantes:
El uso de estos factores marca un referente, esto no quiere decir que no vayan a ser
empleados, hay que tener en consideración que estos factores se desarrollan en toda la cadena
de suministros ya que involucra desde proveedores hasta clientes. Para el desarrollo de la
actual investigación marca una pauta, ya que se debe analizar los factores específicos que va
a afectar la producción en confecciones, siendo ese el caso se deben identificar los factores
específicos en la implementación de un modelo Lean-Green en la industria ya mencionada.
Además de ver su comportamiento tanto correlacionadas como no correlacionadas.
Indicadores y metodología:
- Medir los flujos de energía de masa para la célula: Energía (medida en MWh / mes).
79
- Agua (medida en m3 / mes).
- Defectos.
- Movimiento innecesario.
Estos son parte de una referencia, ya que en su mayoría se dan en la industria automotriz y
se consideran KPIS, que a diferencia de los EPIS que no están diseñados para un sector
específico. Mediante el uso de la metodología se tomará de base los KPI mencionados y se
diseñará los nuevos EPIS enfocados en la industria de confecciones textiles teniendo así
indicadores específicos del sector.
80
La metodología por utilizar será la siguiente:
Si se hace un match con las tres preguntas que se plantearon para el desarrollo de esta
investigación se obtiene un modelo que presenta factores determinantes en la industria de
manufactura y, junto a los indicadores planteados con la metodología dirigida en específico
al sector textil tendrá un modelo eficiente y rentable para poder aplicar
3.6 Conclusiones
Se tiene en cuenta que el desarrollo de literatura entre Lean-Green no está tan extendido
como en otros temas, se han llegado a plantear modelos, en su mayoría teóricos, pero a su
vez también hay modelos que ya integran Lean Green, en esta investigación se mostró el
diseño de 2 modelos que se desarrollaron. Si bien se está empezando a aplicar en PYMES,
y contamos con un caso de estudio, aún no se ha visto su aplicación en confecciones en un
país como Perú.
81
P2) ¿Qué factores influyen en la implementación del modelo “Lean-Green”?
Los factores que influyen directamente en Lean-Green son más dados por Green a pesar de
que la herramienta Lean es la primera en ser aplicada, y esto se da en la medida de ser
sostenible y rentable. Dichos factores son:
Manejo de residuos
P3) ¿Qué indicadores se han diseñado y bajo qué metodología para medir el impacto
ambiental?
Hasta el momento se ha trabajado con KPIS que son los indicadores de éxito, a su vez se ha
desarrollado los EPIS, que son los indicadores de logros ambientales, a su vez se ha obtenido
referencia de los indicadores usados en los modelos y también la metodología necesaria para
poder desarrollar indicadores específicos en confecciones textiles.
82
3.7 Motivación
Según Porter: “No se puede gestionar lo que no se puede medir”, partiendo de esta premisa
es necesario darse cuenta de que el uso de herramientas en las medianas y pequeñas empresas
no se da en el grado de desarrollo respecto a las grandes empresas dentro del país. Sin
embargo, el principal movimiento se da gracias a estas y es necesario el desarrollo de
herramientas para este sector, debido a que en su mayoría no aplican innovaciones para
mejorar su producción además de cuidar el medio ambiente y esto es consecuencia del grado
de confort que presentan.
Si bien hay países que ya vienen aplicando la cadena de suministros verde, la pregunta sería
¿porque la implementación no se desarrolla el Perú aún, si el país es rico en biodiversidad?
Varios autores han investigado varios aspectos de los paradigmas Lean y Green en la gestión
de la cadena de suministro. Carvalho y Cruz-Machado (2009) exploran la integración de los
83
paradigmas Lean, ágil, resiliente y Verde. Ellos describen las relaciones causales de los
atributos de la cadena de suministro y los indicadores clave de rendimiento (KPI’s, por sus
siglas en inglés) pero no han relacionado el desarrollo de indicadores de desempeño
ambiental (EPI’S por sus siglas en inglés) alineados con los KPI’s, mediante el cual quedara
demostrado que la sinergia de aplicar el Lean-Green en la cadena de suministros textiles se
va a desarrollar en la medida que se aplique primero Lean, y luego, se alinee la cadena para
poder ser Green y con ello obtener una nueva herramienta no tradicional en las MYPES para
su desarrollo. Es por ello que la investigación buscará desarrollar la sinergia del Lean-Green
en la cadena de suministros aplicado en el proceso de producción.
Marcos empleados: producción más limpia / TQEM esta compañía utilizó una combinación
de producción más limpia e iniciativas TQEM para hacer sus procesos respetuosos con el
medio ambiente, lo que, a su vez, mejorar la eficiencia y llevar a ahorros de costos.
P.T. Pindad se estableció en 1983, como una empresa estatal en Indonesia. La empresa
produce productos de fundición con arena como material de moldeo con una máquina de
apretar sacudidas que fue operado manualmente. Este proceso podría no recuperar arena,
creando un alto volumen de residuos de arena. Un examen de los materiales que entraban en
el proceso revelaron que el proceso como la arena con resina y furano, que son
ambientalmente peligroso. Para corregir el problema, P.T. Pindad ahora utiliza una nueva
arena verde proceso de moldeo (máquina de moldeo disamatic con alimentación automática)
que puede reciclar arena usada. Modificó el proceso de las siguientes maneras:
Bentonita y polvo de carbón que se agregó a agua. Por lo tanto, el uso de productos químicos
o cualquier otro producto peligroso fue eliminado. En el nuevo proceso, los residuos de metal
84
dividido se reciclan a través de un proceso de fusión. Hay tubos de escape disponibles con
filtros, que absorben el polvo. Así, las emisiones de polvo son mínimas. El nuevo proceso
no sólo llevó a la ecologización de la producción, sino que Ahorros sustanciales de casi
Rp.147, 125.000 por año (Impacto Ambiental Agencia, 1995).
Marcos empleados: producción más limpia con proveedores esta es una empresa de teñido
de contrato bastante pequeña en Malasia que emplea alrededor de 60 personas y produce
alrededor de 6.000 kg de tela teñida al día. Estos 15 años de edad, la empresa recientemente
se trasladó a la Rawang Parque Industrial Integrada en las afueras de Kuala Lumpur, donde
fue una de las 30 empresas auditadas SIRIM como parte de la "Promoción de una tecnología
más limpia en la Industria ", financiado por la Cooperación Danesa para el Medio Ambiente
y Desarrollo (DANCED).
Esta auditoría recomendó una serie de formas de reducir los peligros ambientales. Siguiendo
las recomendaciones, la compañía directora sustituyó a las máquinas de teñir anticuadas que
consumiendo demasiada electricidad y agua con cuatro nuevas y altamente eficientes
máquinas moribundas. Esto llevó a una drástica reducción en el uso del agua. El radio del
volumen de agua consumida por la máquina vieja a la nueva máquina fue (8: 1). Esto, a su
vez, redujo la cantidad de químicos y combustible utilizados en el proceso.
Resins Incorporated, en Jason, Misamis Oriental produce pegamento y coco Shell flour, que
son utilizados por los fabricantes de madera contrachapada en Mindanao. En el pasado, la
planta de cola de la empresa se utiliza para generar una gran cantidad de aguas residuales
con pegamento. La Empresa fue acusada de liberar esta agua no tratada en el cercano Cabulig
Río que conduce a la desaparición de la vida marina.
La planta de harina de cáscara de coco también descargó agua en el río, teniendo una
concentración de sólidos suspendidos de 248 miligramos por litro (mg / L), muy por encima
del estándar de 70 mg / L establecido por departamento de Medio Ambiente y Recursos
85
Naturales (DENR). La compañía también recibió quejas de residentes cercanos debido a los
malos olores que emanaban de la planta de pegamento y la planta de harina de cáscara de
coco. Con el fin de abordar estas preocupaciones ambientales y comunitarias, la resina
participó en una evaluación voluntaria de la gestión de la contaminación en octubre de 1993.
Esta evaluación se llevó a cabo con la cooperación de la Comisión Proyecto de Gestión
Ambiental de DENR.
86
3.8.4 Thana Paisal Company (Tailandia)
Thana Paisal establecida en 1902 era una pequeña tienda que vendía materiales importados
Y tela en Tailandia. Como el negocio textil se volvió lucrativo en Tailandia, Thana Paisal
amplió sus operaciones y en 1961 entró en la industria textil Blanqueo y teñido. Con el
tiempo, la compañía tenía una plantilla de 150 Empleados y una capacidad de producción de
alrededor de 400.000-800.000 por mes. En 1991, el gobierno de Tailandia aplicó
regulaciones más estrictas sobre Tintura, impresión y acabado. El gerente general y
propietario de Thana Paisal, se dio cuenta de los conceptos de tecnología limpia en la
producción Y gestión del medio ambiente después de asistir a varios seminarios y
capacitación Talleres. Esta exposición le animó a implementar cambios en su Para minimizar
los residuos y evitar la generación de contaminación en la fuente.
Debido a esto, el proceso estaba equipado con un sistema de vacío que ayudaba en la
conservación de agua y energía en el lavado de tejidos. Una humedad se instaló un
controlador que impidió el sobre-secado de los tejidos Resultando en un secado uniforme y
conservación de energía. La compañía utilizó el lavado a contracorriente en la Fase de
preparación en la que se reutiliza el agua menos contaminada
Después al último lavado y así sucesivamente hasta que el agua alcanzó la primera etapa del
lavado, donde finalmente se descarga. Uso de suministros de color adecuados. En 1993,
Thana Paisal adquirió una Sistema computarizado de concordancia de color que comprende
87
sensor de color y color Software de la aplicación. Este sistema requería un conjunto diferente
de colores Suministros y por lo tanto la empresa tuvo que trabajar con los proveedores para
los productos químicos originales a los nuevos.
Este movimiento permitió a la compañía para lograr una mejor evaluación de color y más
rápido de concordancia de color y la formulación, que redujo significativamente el consumo
de colorantes de forma significativa manera.
Para Colombia, la industria del café es de gran importancia económica, pero también lo son
las externalidades que se generan en todo su ciclo de vida. Uno de los puntos neurálgicos y
del cual depende la calidad es el proceso conocido como “beneficio”, por medio del cual la
fruta se convierte en grano para ser exportado.
El proceso es el siguiente: una vez recolectados los granos maduros de café de los cultivos,
son llevados a un lugar designado en la finca para su beneficio, llamado beneficiadora. En
este lugar se retira la cáscara o pulpa del interior y quedan las almendras rodeadas por un
recubrimiento llamado mucílago. El consumo de agua es uno de los procesos más
contaminantes en el desarrollo del beneficio del café es precisamente cuando se retira la
cáscara o pulpa y el mucílago, y luego se lavan las almendras.
88
Teniendo en cuenta que tradicionalmente el beneficio del café utiliza aproximadamente entre
40-50 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco (12.5% en el despulpado; 37.5%
en el lavado y transporte del grano, y 50% en el transporte de la pulpa) se necesitarían 46
millones de metros cúbicos de agua al año para realizar el beneficio de 16.7 millones de
sacos de café verde (60 kg) en Colombia. Este volumen es equivalente al consumo humano
de una ciudad de 840.000 habitantes en un año, asumiendo que cada persona consume 150
litros de agua por día. Además, es indispensable disponer de suficiente cantidad de agua
almacenada para evitar pérdidas completas durante el beneficio, en caso de que no se
disponga del agua necesaria en las fuentes de suministro directo.
Cuando los granos entran en contacto con el agua el grado de contaminación se aproxima a
114.0 gramos de DQO/kg de cereza, si se utilizan consumos específicos de agua de 50 l/kg.
Para la obtención de un kilo de café pergamino seco se necesitan seis kilos de café en cereza;
es decir, en el proceso se desechan 4.9 kg por kilo de grano para la venta; estos desechos
sólidos al llegar al agua afectan no sólo el consumo del líquido, sino también las aguas
residuales que generalmente quedan con estos sobrantes sólidos. Calcular los residuos
sólidos para 16.7 millones de sacos anuales, cada uno de 60 kilos, puede dar un valor
aproximado de cinco millones de toneladas vertidas a las aguas, las cuales se deben limpiar
para ser usadas por poblaciones y empresas. Éste es un claro ejemplo del principio de
externalidad. Es aquí donde la agroindustria cafetera tiene serios problemas; como cuando
la sociedad decidió internalizar dichos costos en 1997.
Internalización de costos
El Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar el entorno, todo
ello dentro del principio del pensamiento ambiental moderno del desarrollo sostenible.
Desde esta perspectiva se planteó la necesidad de adoptar varios sistemas con el fin de
89
financiar una política ambiental, en consideración al carácter especial prioritario del que fue
dotada, bajo la consagración de principios jurídicos fundamentales, entre otros, el de la
responsabilidad del causante de un daño ambiental y el de la destinación de recursos
económicos con antelación al desgaste de los ecosistemas. Esta filosofía se manifiesta en la
creación de las tasas retributivas y compensatorias del uso de agua, mediante las cuales el
causante de la contaminación.
El primer paso por seguir para reducir el consumo de agua y la producción de desechos –
ambos con altos costos para la producción– es el despulpado de los granos de café en seco,
o sea sin la utilización de agua. Adicionalmente, la cáscara del café se transporta por medios
mecánicos en el beneficiado, también sin la utilización del agua. Con estas dos reglas de oro
se reduce la contaminación potencial en cerca de un 74%. El 26% de la contaminación
restante es causada por el mucílago (29.6 g de DQO/kg de cereza). Mediante el empleo de
esta tecnología el mucílago es conducido a un lugar del beneficiador llamado “fosa”, un
depósito de la pulpa seca donde, mediante los sistemas aeróbicos y anaeróbicos de los
microorganismos, se inicia el periodo de descomposición para convertirlo en materia
orgánica descompuesta que será utilizada posteriormente como fuente de abono orgánico
para los cafetales.
Finalmente, con la puesta en marcha de este procedimiento se obtienen entre otras, las
siguientes ventajas:
90
• Disminución del consumo específico de agua a menos de 1 l/kg de café beneficiado.
• Control en los procesos que se suceden en las etapas de fermentación del grano para
no perder sus características físicas en la bebida.
• Mejor utilización de los secadores de café.
• Reducción del tamaño de costos en los beneficiadores de café y disminución de la
mano de obra generada en este proceso.
• Menor daño al grano en el proceso del despulpado y, por ende, mejor calidad del
mismo para así ser competitivos en los mercados internacionales.
Es clara la relación del cambio de tecnología sobre los costos ambientales y los ingresos,
pero también es clara la protección del medio ambiente y la reducción de las externalidades.
Un beneficio adicional es que la pulpa del café, antes desecho, ahora con menos humedad
por la disminución en el consumo de agua, se convierte en un producto más gracias a que
puede ser materia de compostaje y venderse como fertilizante.
91
4 CAPITULO CUATRO CREACIÓN DEL MODELO
Una vez terminada la revisión de la literatura, con los modelos seleccionados se pasa al
desarrollo del planteamiento del modelo que se desarrollara en este capítulo. En este capítulo
se mostrará la creación del modelo a través del análisis de los tres modelos conceptuales en
los que se basa la tesis. Estos serán de utilidad para la estabilización y medición de flujos del
modelo Lean-Green propuesto.
4.1.1 Fundamento
4.1.1.1 Modelo (Pamplanelli, 2013)
El modelo fue elaborado en base al desarrollado por Pamplanelli en el 2013; ya que, es uno
de los más elaborados y estructurados dentro de la temática Lean-Green hasta el momento.
Además, este se encuentra aplicado en la unidad de producción, la cual es la unidad mínima
respecto a los procesos de producción. Si bien el modelo de Pamplanelli se desarrolló en la
industria automotriz, la estructura que plantea se puede replicar en la industria de
producción.
92
1.- Estabilizar el flujo de valor
Identificar la necesidad de mejorar. Identificar una célula operativa que represente un uso
significativo de recursos, tenga un buen despliegue de herramientas magras y tenga un flujo
de producción estable; y, a su vez, justifique la aplicación del Modelo Lean & Green.
Identificar los datos reales sobre el proceso ambiental. Recoger datos ambientales. Mapa de
la célula “tal como está” (el estado actual del proceso), e identificar el estado real de la célula
para sus principales flujos ambientales. Mida los flujos de masa-energía para la célula.
Organizar el evento Kaizen.
93
4.- Mejorar la corriente ambiental
94
4.1.1.2 Modelo de Carolina Contreras (Contreras 2017)
95
4.1.1.3 Modelo Casa Lean-Green (Verrier, 2017)
Además, el desarrollo estratégico del capítulo 0 busca involucrar a toda la empresa con el
fin de obtener un mejor resultado; ya que, no solo se desarrolla esta filosofía en el área de
producción, sino que se busca que toda la empresa se plantee el desarrollo sostenible.
La inclusión del involucramiento del personal parte de Verrier (2014). Este autor plantea el
desarrollo de los recursos humanos como un pilar en el desarrollo del modelo Lean-Green.
Esto se debe a que el personal no estar concientizado y capacitado, lo que conlleva que no
se podrán desarrollar las actividades que se tienen planeadas. Esto quiere decir que si no se
involucra al personal, el modelo podría llegar a fracasar.
96
4.1.1.4 Indicadores (Xian Ren, 2000)
Establecer metas
ambeintales
Averiguar los
parametros clave
Desarrollo de los
EPI de los procesos
Desarrollo de los
EPI de los
productos Textiles
Si bien, Xiao Ren (2000) plantea la metodología por la cual se desarrollarán los EPIS para
la industria; es necesario que estos estén alineados con los objetivos medioambientales que
se trazarán desde el desarrollo corporativo.
97
4.2 Modelo
Idea
Las investigaciones realizadas sobre Lean-Green han planteado modelos. Si bien se han
desarrollado de la mejor manera, siendo uno de ellos el modelo de Pamplanelli (2013), cabe
destacar que su modelo puede ser mejorado con el desarrollo de indicadores
medioambientales específicos. Claro ejemplo es la creación de un paso 0, el cual involucra
el desarrollo de la filosofía Lean-Green en la empresa, desarrollándose desde la misión y
Visión.
Confirmación de
Cambio de Preocupación Mapa del Estado mapa del estado
Despliegue Lean reducción de
Paradigma Ambiental actual futuro
impacto
Enfoque Misión,
Involucración del Objetivos Planeamiento Redefinición del
visión e Impacto Plan de Acción
Personal Ambientales Kayzen Plan
ambiental
98
Tabla 5 Leyenda de la figura 45
Novedad
99
4.2.1.1.2 Definición Lean-Green
• ¿Qué es Lean?
Si bien cada autor le da un enfoque variable para entender qué es Lean, el concepto
principal viene a ser el que se desarrolla como una filosofía, la cual se enfoca en la
eliminación del desperdicio de las actividades que no brindan valor al producto.
• ¿Qué es Green?
La fabricación Green (verde en español) actúa (o pretende actuar) de una manera que
minimiza los daños al medio ambiente. Con este fin, una empresa verde puede aplicar
1
Cfr. Rajadel, 2010
2
Cfr. Womack y Jones, 1998
3
Cfr. Gutierrez, 2014
100
diferentes tipos de prácticas ambientales. El objetivo general de estas prácticas
ambientales es (i) mejorar la productividad en el uso de los recursos naturales, como
la energía y los materiales, y (ii) reducir el impacto ambiental.4
La producción verde posee varias herramientas que mejoran los esfuerzos de una
empresa que decide invertir en reducir la contaminación y las emisiones ambientales.
Algunos de ellos se adaptan a todas las etapas de la cadena de suministro, como LCA,
DFE y Eco-labels; otros a la fase de producción, por ejemplo: CP, Ecoeficiencia y
Eco-diseño. De acuerdo con las normas ISO 14040, los KPI verdes más
considerables se refieren a las categorías de daños (salud humana, recursos eco
sistémicos).
• Modelo Lean-Green
4
Cfr. Moreira, 2010
101
aplicar continuamente una estrategia ambiental preventiva integrada aplicada a los
procesos, productos y servicios para reducir riesgos para los seres humanos y el
medio ambiente” [23]. El PNUMA y el WBCSD reconocen las importantes
contribuciones de la producción más limpia y de la eco eficiencia para promover y
reforzar la tendencia de la sostenibilidad [24]. El término Green (Producción)
encapsula ampliamente las intenciones y la lógica más allá de los conceptos
presentados anteriormente.
La palabra sinergia tiene sus raíces en el término griego synergos, que significa
trabajar juntos. Goold y Campbell definen la sinergia como la capacidad de dos o
más unidades o empresas para generar un mayor valor trabajando juntos de lo que
podrían trabajar aparte.5 En consecuencia, definimos la sinergia magro y verde como
los efectos adicionales producidos por la implementación de prácticas verdes y
prácticas Lean.
5
Cfr. Goold y Campbell, 1998
102
Martinez et al. (2012) señalan que la sinergia esbelta y verde se logra cuando existe
una asociación catalítica con beneficios mutuos de magro y verde: la implementación
de prácticas magra desencadena un mejor desempeño ambiental y viceversa. Tal
proceso catalítico ocurre cuando hay recombinación de los recursos del
conocimiento, ayudando a realizar sinergias organizacionales del conocimiento
(Carnabucci y Operti, 2013).
En primer lugar, cabe resaltar que cuanto mayor sea la complementariedad entre los
recursos de conocimiento de la empresa, mayor será el valor de la innovación a partir
de la recombinación de este conocimiento interno (Makri et al., 2010). En segundo
lugar, una mayor vinculación entre los recursos internos de conocimiento reducirá
los costos de coordinación y comunicación entre las diferentes unidades de la
empresa, lo que les permitirá trabajar juntos más fácilmente (Karim y Kaul, 2015).
Asimismo, es necesario desarrollar la temática de manera sencilla, para que los operarios
comprendan y entiendan la nueva filosofía de la empresa.
103
4.2.1.1.4 Cambio de Paradigma
Uno de los aspectos más importantes para las MYPES, obtener la mayor rentabilidad
de todas sus actividades y sus productos, es por ello por lo que se mantienen en la
zona de confort, que para ellos significa que la empresa les genere ingresos. El
desarrollo de una producción sostenible para ellos es considerado como una pérdida
de recurso, ya que tienen el concepto solo grandes empresas pueden invertir e intentar
ser una empresa sostenible.
Por tal motivo ellos consideran que sería una mala inversión. A raíz de eso se debe
desarrollar el cambio de paradigma en todo el pensamiento de la empresa y esto se
va a desarrollar mediante la capacitación pero no solo del personal, sino que se
necesita involucrar desde el gerente hasta los operarios, puesto que el pensamiento
de la empresa debe ser estructurado desde sus estrategias para adoptar esta nueva
filosofía.
104
4.2.1.1.5 Enfoque Misión, Visión e Impacto ambiental
Por ello se manejará indicadores en cada Fase, en el caso de la fase 0 como es la parte
de aprendizaje. El indicador es el plan de capacitación completado dando por
concluida todos los cursos y talleres que se realizaron.
105
Tabla 6 Plan de Capacitación
FECHA
TEMATICA DEL
TALLER
5S 3/10/2017
Taller 5S 4/10/2017
El plan de capacitación de los diferentes temas que se desarrollaron en la empresa en la implementación del
Modelo Lean-Green.
106
Tabla 7 Plan de Capacitación
Clasificar(Seiri), Orden(Seiton),
Limpieza(Seiso), Laptop, proyector, Guias, Pizarra,
1 5S Manejo de la herramienta básica de Lean
Estandarizar(Seiketsu), Plumón, talleres
Disciplina(Shitsuke)
107
4.2.1.2 Estabilizar los flujos de valor VS
Identificar una célula operativa que represente un uso significativo de recursos, tenga
un buen despliegue de herramientas magras y tenga un flujo de producción estable
(Pamplanelli, 2013).
Según ambos autores es necesario ver las actividades actuales de la empresa, las
cuales deben tener un significativo uso de recursos que involucre el desarrollo del
modelo Lean-Green. En el caso de la manufactura de confección de lencería, el
problema se presenta en la unidad de confecciones, en el uso de maquinaria para
obtener las prendas, pues no cumplen un orden establecido, ya que, su producción es
108
por procesos. Para hacer el mapeo de actividades será necesario ver las unidades de
producción.
A su vez se debe desarrollar Lean en las unidades críticas que, si bien son necesarias,
debe manejarse de mejor manera los residuos de cada una de estas. De ser así, el flujo
se hace más constantemente y permite la erradicación de residuos (Ufua, 2017).
109
Según Womack y Jones 1996 Lean tiene cinco principios: 1) Valor; 2) Flujo de
Valor; 3) Flujo; 4) Tire de la producción y 5) Pursuit de perfección. Estos principios
son cíclicos, y para un nuevo ciclo de mejora continua, también conocido como
Kaizen
De tal manera que la herramienta que más se ajusta para el desarrollo del despliegue
será Kaizen.
Las herramientas Lean, no se puede dar dentro de la empresa, a menos que todos
estén relacionados e involucrados con el tema, ya que, si bien se desarrolla el capítulo
0 para poder desarrollar el pensamiento de la filosofía Lean-Green. En esta parte se
busca que no solo se desarrolle de manera teórica, sino que al aplicarlo dentro de la
empresa el personal al estar con la filosofía, el desarrollo de las actividades y el
acople al nuevo modelo se desarrollará de una manera más sencilla.
Según Verrier (2014) el pilar humano dentro del desarrollo del modelo es el factor
de mayor relevancia, ya que, si este no se encuentra involucrado en el proceso es
posible que el desarrollo del modelo falle.
110
4.2.1.3 Identificación de los aspectos e impactos ambientales
4.2.1.3.1 Definición del Proyecto
111
4.2.1.3.4 Objetivos Ambientales
El entregable del paso 2 viene a ser la selección de las mejoras que se quieren aplicar
en la cadena y que a su vez se sienta el compromiso de parte de gerencia para poder
continuar con el proyecto, además del planteamiento de objetivos además de la
misión y la visión.
Para el desarrollo del flujo de valor ambiental es necesario revisar la data histórica
que posee la empresa, teniendo en cuenta su situación con la aplicación de algunas
herramientas Lean en el despliegue y luego revisar el mapa VSM de la situación
actual revisar el actual valor de los indicadores EPI. Además, iniciar la aplicación del
Kaizen.
En la medida del flujo de valor ambiental es necesario ver la data de la actual forma
en la que se desarrolla el proceso. Esta permitirá determinar el grado de impacto que
tiene la producción, pero esta recolección de data va a permitir el desarrollo de los
EPI (indicadores específicos medioambientales).
112
la salud humana y los ecosistemas, como la carga medioambiental de la enfermedad (Smeets
and Weterings, 1999; OCDE, 2008).
Los métodos utilizados para construir el EPI están documentados en Srebotnjak, (2007), Esty
et al. (2008), Emerson et al. (2010). Estos han sido revisados por pares por más de 100
expertos en todo el mundo. Aunque los métodos específicos utilizados para 2012 EPI y Pilot
Trend EPI se describen en detalle, en Emerson et al. (2012) se presenta una visión general
junto con información específica detalles sobre la adaptación del EPI y de Trend EPI al
calibre.
El EPI logra combinar muchos indicadores, que sólo se tomaron individualmente en cuenta
al evaluar la calidad ambiental. Se está convirtiendo en una herramienta muy usada en la
medición del desempeño ambiental debido a su integración en la investigación académica.
Esto lo hace, en opinión de los autores, el indicador más completo y adecuado para la
medición general del desempeño ambiental.
La metodología para poder desarrollar los indicadores según Xiao Ren tiene la siguiente
estructura:
113
Además de ellos, los indicadores no solo deben considerar el producto final, sino a su vez
también involucrar el estado de salud del personal, dado que es importante dentro de la
información ambiental.
En la tabla se muestra el indicador EPI, las unidades en las que se medirá y la formula con la cual se obtendrá
el indicador
114
4.2.1.4.3 Mapa del Estado Actual
Al tener claro el estado actual mediante el VSM, se pasará a utilizar una herramienta
más robusta en este caso el Kaizen. Sin embargo, para poder desarrollarla es
necesaria la planificación de cómo se aplicará la herramienta.
Al cierre del paso 3 Se tiene los indicadores que se van a manejar, el VSM actual de
la empresa y el desarrollo Kaizen que se va a realizar en la empresa.
115
equipos interfuncionales que serán responsables de cada uno de los flujos de apoyo
de la célula;
El plan de acción desarrollado por Pamplanelli (2013) es un plan específico para llevar
a cabo los cambios desarrollados en el nuevo VSM. Además, los resultados Kaizen se
presentan a la dirección de la empresa, que debe aprobar el plan, para desarrollar las
expectativas adecuadas. Finalmente, se desarrolla un mapa "a-ser" que muestra el
proceso futuro considerando todos los análisis desarrollados durante el evento Kaizen
116
4.2.1.6 Mejora Continua
4.2.1.6.1 Integración de CI
Para Pamplanelli (2013) el plan de acción se valida con el líder del equipo del
proyecto y se consolida el plan de acción del evento Kaizen. Las conexiones entre
los miembros del equipo se establecen mediante la aplicación de las herramientas del
impacto ambiental que ya existen. Capturar el aprendizaje, de manera que, en esta
etapa se solidificará el plan que se va a efectuar y de qué manera se desarrollará.
En esta etapa se evalúa los EPIS y si llegará a cumplirse la reducción del impacto
ambiental trazado. Asimismo, se continua con el seguimiento correspondiente a estos
indicadores.
Como todo forma parte de una mejora continua, la redefinición del plan se dará en la
medida necesaria junto a los resultados obtenidos por el Kaizen. Así, todo ello
permitirá desarrollar el ciclo de mejora continua para mejorar el modelo. El
entregable del último paso es la evaluación de toda la implementación para poder
determinar los puntos que se debe tomar las medidas correctivas.
117
5 CAPITULO CINCO VALIDACIÓN
En este capítulo cinco se aborda la validación del proyecto. Esto quiere decir que se define
el diseño de validación e implementación a ser ejecutado, junto con los indicadores que
servirán para determinar la efectividad. Para esto se presenta el contexto del escenario con
el fin de tener una mejor evaluación y comparación de resultados durante la verificación de
resultados. Luego, estos serán utilizados para calcular el beneficio y efectos positivos que
conlleva la aplicación del estudio.
Proceso de Validación
118
lo planteado en el modelo propuesto, de esta manera se podrá obtener un mejor marco para
la investigación.
Para poder desarrollar el modelo que se muestra en la imagen anterior se debe iniciar con la
designación del personal en cada uno de los equipos, además de la firma de compromiso de
cada uno de ellos.
119
Tabla 9 Selección de Equipos
120
Figura 47 Carta de Compromiso para los empleados
121
En el documento del compromiso se desarrollan los siguientes puntos:
6.- Colaboración
7.- Respeto
Mediante este documento el equipo se compromete a trabajar bajo la guía del tesista para la
implementación con el apoyo de gerencia, la ingeniera de planta y las supervisoras.
En la fase 0 se inicia con el personal, ya que este es la base del modelo motivo por el cual se
inician una serie de talleres y capacitaciones se iniciará con las 5s para el equipo 5S y el
Lean-Green y después solo se pasará a trabajar con el Lean-Green el resto de temas.
122
Tabla 10 Diseño de Temática
En este equipo se
desarrolla dentro del
sistema Lean como base
inicia las 5's: Seiri,
La única herramienta que
En este grupo no se va a Seiton,Seiso, Seiketsu,
se desarrolla en este
desarrollar ninguna Shitsuke. A su vez se
grupo son las 5's:
herramienta y tampoco se desarrolla el pensamiento
Seiri,Seiton, Seiso,
Descripción de lo desarrollará el plan de verde con la
Seiketsu, Shitsuke, y el
desarrollado en cada capacitaciones para responsabilidad
desarrollo de esta es
grupo mantener la situación ambiental, las otras
planteado por Verrier
actual de la empresa y herramientas que se
como uno de sus pilares
poder tener el punto de desarrollan son el VSM, el
en el desarrollo de su
referencia. TPM y además se
modelo.
desarrolla el Kaizen para
poder desarrollar la
mejora continua
constante.
Como se muestra en la tabla N° 10 se trabajará con los equipos anteriormente mencionados y están repartidos
en los 3 equipos según la descripción de cada uno se considera herramientas únicas.
123
planteado anteriormente para el desarrollo del código N° 516100 (Brasier) de la siguiente
manera
El código 516100 cuenta con 946 Prendas repartidas en cada grupo el lote seria de 322 en
piel, blanco y 286 en color negro.
124
Figura 49 Mesa de trabajo previa a la implementación
Al iniciar el proceso de ejecución del modelo propuesto es necesario tener los grupos y
además de ello la temática que se desarrollara en los talleres.
125
Tabla 11 Temática de la fase 0
Como trabajar en conjunto y como equipo, nuestra nueva misión y visión 24/10/2017
Kaizen, porque es tan importante conocerlo 25/10/2017
Taller Kaizen 31/10/2017
El pensamiento verde, a donde debemos apuntar y hacia quienes
queremos ser 1/11/2017
TPM 7/11/2017
TALLER DE TPM 8/11/2017
En la tabla se muestra los temas de los talleres y las fechas de estos para su desarrollo y dictado dentro de la
empresa.
El desarrollo del aporte está consolidado en 6 pasos que van desde el paso 0, hasta el paso
5. En el desarrollo del plan de implementación se muestra cómo están interrelacionados cada
uno de ellos y de qué manera se debe dar la implementación en la empresa.
126
El desarrollo del pensamiento Lean-Green debe ser estructurado de manera sencilla para que
al operador no le sea complicado comprender toda la temática. Por ello, se va a desarrollar
mediante talleres, que tendrán una duración de dos horas al día, durante dos semanas. La
forma de medir el aprendizaje será mediante la evaluación de capacidades. Así mismo se
aplicarán talleres para reforzar la parte teórica.
Se han desarrollado los cuatro puntos anteriores de manera teórica, para su desarrollo en la
empresa de manera sistemática. Para que el personal no sienta la presión de las evaluaciones,
la manera de aplicar todo el conocimiento para la capacitación del personal será a través de
talleres vivenciales, acompañados de una teoría previa al desarrollo de estos. La evaluación
se dará a través de controles de las herramientas aplicadas.
127
Tabla 12 Desarrollo de la Fase 0
Clasificar(Seiri),
Laptop,
Orden(Seiton),
proyector, Guias,
1 5S Manejo de la herramienta básica de Lean Limpieza(Seiso),
Pizarra, Plumón,
Estandarizar(Seiketsu),
talleres
Disciplina(Shitsuke)
Laptop,
¿Qué es?, que
proyector, Guias,
2 Lean Entender porque se implementa Lean herramientas tiene, porque
Pizarra, Plumón,
es útil en esta industria.
talleres
Laptop,
¿Qué es?, que
proyector, Guias,
5 Kaizen Desarrollo de la cultura Kaizen en la empresa herramientas vamos a usar
Pizarra, Plumón,
VSM, TPM, SMED
talleres
Laptop,
¿Qué es?, de que manera proyector, Guias,
6 TPM Desarrollo del mantenimiento autónomo
es util en la empresa Pizarra, Plumón,
talleres
128
El inicio de las capacitaciones se dio con las 5’S
Para poder evaluar que se llegó a cumplir todo lo aprendido en el taller se desarrolló un
sistema de evaluación de auditorías en el cual se desarrolló cada S en el taller y se reforzó
directamente con el personal motivo por el cual también se llevó un control de orden y
limpieza de cada maquinaria.
129
Figura 51 Tabla de control de Orden y Limpieza
130
Figura 52 Auditoria de 5’S
131
Figura 53 Seiri Clasificar
Para el desarrollo de Seiri se inicio con un ejemplo basico de las cosas que se llevan en el
bolso, luego se paso a clasificar lo que era encesario o no, despues de la clase se pidio que
se desarrolle de la misma manera en cada estacipon de trabajo para dar inicio
132
Figura 54 Seiton Ordenar
133
Figura 55 Seiso Limpiar
134
Figura 56 Seiketsu Estandarización
Esta S si bien es aceptada por el sistema de auditoria es una de las que toma más tiempo de
poder ser implementada ya que no requiere de un constante monitoreo.
135
Figura 57 Shitsuke Disciplina
Como se observa en los gráficos del 7 al 12 el uso de auditorías como control del desarrollo
de las 5’s permitio mejorar y capacitar a los equipos 5’S y al equipo Lean-Green además de
generar el seguimiento necesario a las operarias.
136
Todo el desarrollo de las auditorias se desarrolló en diversas fechas para poder ver la
evolución. Las fechas que se consideraron fueron las siguientes:
25/09/2017
18/10/17
02/10/17
16/10/17
30/10/17
10/11/17
137
Luego de desarrollar la aplicación de las 5’S se pasa a desarrollar que es Lean y Green y de
qué manera permite mejorar el desarrollo de la misión y la visión de la empresa y sus nuevos
objetivos.
Misión
Visión
Objetivos
138
Figura 58 Taller de Misión y Visión
139
Figura 59 VSM del Modelo 516100
El presente VSM tiene un Tack Time de 1.05 prenda/min y es el que elaboró la empresa en
base a los tiempos de operación que se tienen.
Para poder desarrollar el nuevo VSM es necesario determinar la cantidad de muestra que se
considerará, y además, hay que considerar que la toma de tiempo se realiza a la operación
en la prenda y no a la cantidad de prendas en total.
140
Debido a que en esta investigación considera los tiempos en las operaciones desarrolladas,
seleccionaremos la toma de muestra según la tabla de General Electric.
Tabla 13 WESTINHOUSE
141
Tabla 14 Operaciones del 516100
Maquina Operación
RECTA PESPUNTE PINZA DE FORRO
RECTA EMBOLSAR COPA FORRO A ESPONJA
RECTA FIJAR COPA PARTE SUPERIOR
RECTA EMBOLSAR COPA ESPONJA
RECTA EMBOLSAR CONTORNO
RECTA COLOCAR TAPACOSTURA CENTRO
RECTA PESPUNTE TAPACOSTURA CENTRO
ELAST ELAST CONTORNO (TAPACOSTURA)
ZIG ZAG RECUB CONTORNO + ETIQ (ZIG ZAG)
REM REM COPAS MAS CONTORNO(ESPONJA)
RECUB RECUB ELASTICO TUBO SISA Y ESPALDA (ESPONJA)
RECTA 2 CINTA DE BARBA (ESPONJA)PUSH UP
AGUJAS
ATRAC COLOCAR PRESILLA COPA X 2
ATRAC COLOCAR PRESILLA X 8
ATRAC ATRAQUE TIRANTE X 2
ATRAC ATRAQUE TIRANTE
ATRAC ATRAQUE ARO
ATRAC ATRAQUE CENTRO
ATRAC ATRAQUES (2)
ATRAC ATRAQUE TIRANTE X 2 ESPALDA
RECTA COLOCAR LAZO ARMADO
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR COPA ALGODÓN
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR COPA ESPONJA
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR COPA X PAREJA
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR CONTORNO
MANUAL RECORTAR CENTRO TAPACOSTURA
MANUAL RECORTAR CONTORNO
MANUAL RECORTAR COPA SUPERIOR X 2
MANUAL RECORTAR CONTORNO COPA
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR
MANUAL RECORTAR ESPALDA
MANUAL RECORTAR COPA X 2
MANUAL RECORTAR COPA X 2
MANUAL RECORTAR PARA TUBO
ACABADO PASAR BARBA (ESPONJA)
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR ELASTICO
MANUAL SEPARAR DE ELASTICO TUBO
MANUAL RECORTAR CENTRO
ACABADO SEPARAR DE CINTA BARBA
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN UN LADO
ACABADO MARCAR PARA PRESILLA
LIMPIEZA LIMPIEZA Y REVISION
ALMACEN
El tiempo total que conlleva realizar las 45 operaciones viene a ser de 65.55 min por ello el
tiempo promedio del ciclo es de 1.45 min, lo cual es igual 0.020 horas por lo cual se
142
considerará la medición a 20 tiempos en cada operación. Ahora pasaremos a calcular las
concesiones.
Para poder llegar al cálculo de la eficiencia, primero se debió incluir al tiempo cronometrado
el TS= TN+TN*C en la concesión se aplica el porcentaje de productividad de la tabla
Westinghouse al operario
143
Para calcular la eficiencia necesitamos el tiempo estándar y el tiempo y el tiempo estándar
permitido
144
Tabla 16 Tiempos de operación del 516100
Luego del cálculo se obtuvo una eficiencia al 63% a la cual trabaja la empresa.
145
Figura 60 VSM del modelo 516100 mejorado
146
Luego de obtener el VSM debemos calcular la eficiencia que se ha obtenido. Para ello
aplicaremos los pasos desarrollados anteriormente, pero con los nuevos tiempos Los nuevos
tiempos en las operaciones del 516100 viene a ser:
147
Tabla 17 Tiempos de operación del 516100
MAQUINA n° de
516100 TN
operaciones
RECTA PESPUNTE PINZA DE FORRO 1 54
RECTA EMBOLSAR COPA FORRO A ESPONJA 2 108
RECTA FIJAR COPA PARTE SUPERIOR 3 32.90030649
RECTA EMBOLSAR COPA ESPONJA 4 108
RECTA EMBOLSAR CONTORNO 5 45.77937615
RECTA COLOCAR TAPACOSTURA CENTRO 6 54
RECTA PESPUNTE TAPACOSTURA CENTRO 7 27
ELAST ELAST CONTORNO (TAPACOSTURA) 8 54
ZIG ZAG RECUB CONTORNO + ETIQ (ZIG ZAG) 9 27
REM REM COPAS MAS CONTORNO(ESPONJA) 10 135
RECUB RECUB ELASTICO TUBO SISA Y ESPALDA (ESPONJA) 11 81
RECTA 2 CINTA DE BARBA (ESPONJA)PUSH UP 162
AGUJAS 12
ATRAC COLOCAR PRESILLA COPA X 2 13 54
ATRAC COLOCAR PRESILLA X 8 14 79.809975
ATRAC ATRAQUE TIRANTE X 2 15 40.5
ATRAC ATRAQUE TIRANTE 16 18.9
ATRAC ATRAQUE ARO 17 27
ATRAC ATRAQUE CENTRO 18 27
ATRAC ATRAQUES (2) 19 9.66735
ATRAC ATRAQUE TIRANTE X 2 ESPALDA 20 25.81567197
RECTA COLOCAR LAZO ARMADO 21 21.6
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR COPA ALGODÓN 22 13.5
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR COPA ESPONJA 23 13.5
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR COPA X PAREJA 24 13.5
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR CONTORNO 25 8.1
MANUAL RECORTAR CENTRO TAPACOSTURA 26 13.5
MANUAL RECORTAR CONTORNO 27 27
MANUAL RECORTAR COPA SUPERIOR X 2 28 27
MANUAL RECORTAR CONTORNO COPA 29 27
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR 30 8.1
MANUAL RECORTAR ESPALDA 31 6.75
MANUAL RECORTAR COPA X 2 32 81
MANUAL RECORTAR COPA X 2 33 81
MANUAL RECORTAR PARA TUBO 34 27
ACABADO PASAR BARBA (ESPONJA) 35 32.4
MANUAL SEPARAR Y ORDENAR ELASTICO 36 8.1
MANUAL SEPARAR DE ELASTICO TUBO 37 6.75
MANUAL RECORTAR CENTRO 38 13.5
ACABADO SEPARAR DE CINTA BARBA 39 13.5
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN 40 46.71
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN 41 46.71
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN 42 46.71
ACABADO ARMAR TIRANTE C/ PASADOR Y FANTOLIN UN LADO 43 23.49
ACABADO MARCAR PARA PRESILLA 44 27
LIMPIEZA LIMPIEZA Y REVISION 45 162
148
Luego de ello se calcula la eficiencia
Luego de realizar el análisis con el Westinghouse se llegó a ver que la mejora en eficiencia
subió de 63% a 80% y esto solo se desarrolló en el grupo Lean-Green. Después de la
confirmación de la mejora en la eficiencia de la planta se pasó a desarrollar el VSM futuro
además del manual de mantenimiento autónomo.
149
5.3 Mantenimiento Preventivo
150
5.4 Indicadores
5.4.1 Indicadores EPI
Durante el proceso de validación, es necesario medir el antes y después que se obtiene luego
de aplicar el Modelo Lean-Green en el proceso de producción por ello se aplica la
metodología de indicadores, explicada en el capítulo 4 con lo cual se desarrolla los
indicadores específicos ambientales EPI de este modelo.
Con los indicadores se podrá desarrollar un seguimiento y control adecuado al desarrollo de las actividades de
implementación del Modelo Lean-Green
151
5.4.2 Indicador de consumo de Energía
Tabla 20 Consumo de energía Eléctrica total
Mes cantidad
enero 2095 kwh
febrero 2006 kwh
marzo 1917 kwh
abril 1842 kwh
mayo 1886 kwh
junio 1891 kwh
julio 1730 kwh
agosto 1760 kwh
Setiembre 1823 KWH
Total 16950
En la tabla anterior se puede apreciar el consumo actual de energía eléctrica por parte de la empresa
El consumo de energía dentro de la empresa fue disminuyendo a medida que las operarias
tenían mayor conocimiento respecto al tema de conservación de energía.
Este estudio se realiza por un externo con especialización ambiental, ya que es necesario el
uso de equipos especializados. La toma de muestra se realizó el 4 de octubre del 2017 a las
9:31 am de la mañana, este estudio se realizó un monitoreo respecto a las partículas de polvo
respirable que se encuentran en el medio ambiente. La entrega de información será en 15
días luego de que el laboratorio realice los estudios necesarios.
152
Figura 61 Estudio Ambiental
153
El día de la medición los pasos a desarrollar fueron, primero armar y calibrar el equipo para
la toma de muestras.
Luego de calibrar los equipos se pasó a incorporar todo el equipo al operario de zona de
corte para poder medir la cantidad de contaminación de polvo que se encontraba.
154
Figura 63 Instalación de Equipos de Medición
155
5.4.4 Indicador de Reproceso de Prendas
La empresa no tenía un control sobre el reproceso de Prendas por ello se desarrolló el
indicador, para poder monitorear el desarrollo correcto de prendas.
La confección de las prendas se dio en los 3 colores como se muestra en la tabla el equipo Lean-Green se
encargó del desarrollo del Brassier color piel.
Los residuos son principalmente los pedazos de tela que sobran al momento de realizar los cortes de los moldes
que se tienen para iniciar el proceso de confección.
Respecto al segundo residuo, por ello se realizó el estudio de grado de contaminación del
aire, ya que no es la primera vez que se realiza no se cuenta con información anterior.
156
5.4.6 Indicadores de Sostenibilidad
La creación de los indicadores EPI y su ejecución durante la implementación del modelo,
permite ver la situación previa y la situación post implementación. Dentro del desarrollo del
modelo se tiene la mejora continua, por ello se tienen indicadores semáforo que va a permitir
manejar los rangos necesarios y se pueda mantener la innovación y evolución constante del
modelo que se tiene previsto, a continuación, mostraremos estos indicadores:
Consumo
Promedio 1885 kwh
Normal 4%
Mínimo 0%
157
5.4.6.3 Indicador de Reproceso
En el proceso de producción, corresponde llevar un control de reprocesos por ello se
desarrolla lo siguiente tener como máximo el 10% de reprocesos en todos los desarrollos de
las prendas y trabajar para mantenerlo en 2% como se demostró con el modelo Lean-Green
Reprocesos
Máximo 10%
Regular 6%
Optimo 2%
Promedio 80
Mínimo 75
5.4.7 Alcance de Objetivos
5.4.7.1 Objetivos Generales
Generar un aumento en la producción de prendas con una reducción de tiempo en
dicha área; que, a su vez, vea reducido el impacto ambiental durante dicho proceso
de producción.
158
Como se puede ver en la tabla, luego de implementar el modelo Lean-Green la producción aumento en 60%,
se redujo el consumo de energía y también disminuyó la cantidad de residuos además del consumo de fluido
eléctrico con lo cual se cumplió el objetivo general de la implementación del escenario.
Los objetivos específicos por desarrollar en este proyecto serán todos aquellos que estén
involucrados dentro del área de producción:
159
5.5 Escenario
PRODUCCION MENSUAL DE
LENCERIA EN CONFECCIONES ZAGAS
S.A.C
15000 15000
12653
10000 9824 10710 10000
5768 7059 8221 7234 5846 6468 7863
5000 4124 5000
3406
0 0
En el gráfico N° 71, hay un claro rango de diferencia entre la producción del 2015 y el 2016,
notando claramente que en el 2016 la producción de prendas disminuyó, reduciendo así los
ingresos de la empresa al cierre del año. Es por ello que se presenta una situación
problemática dentro de la empresa, ya que al verse reducida la producción también reduce
el ingreso económico debido a que la empresa tiene un contrato de exclusividad con Saga
Falabella, por lo que no posee otra forma de ingresos.
160
5.5.1 Problemas a Resolver
En el área de producción se presentan diversos problemas, para poder determinar cuáles son
los más relevantes se agruparon con el fin de desarrollar un mejor análisis. En el gráfico N°
9 se observan los principales problemas del área de producción de la empresa.
Tiempo Acumulado
Los problemas por resolver serán hasta el acumulado de 93%, esto implica a los defectos en
el proceso de labores manuales, entregas y maquinaria. La selección de estos tres pilares se
da en la medida de su grado de impacto en sus operaciones diarias y que, al abordarlos, dará
un beneficio significativo en el área de manufactura de la empresa. Además, se presenta un
diagrama de árbol en el cual se muestran las causas de los problemas de la empresa.
161
Figura 66 Diagrama Causa-Efecto de la Empresa Confecciones Zagas
162
Figura 67 Diagrama flujo de Producción
163
5.5.2 Defecto en el proceso Labores Manuales
Los defectos de las labores manuales que se muestran en el Pareto se encuentran agrupados,
por ello se pasa a mostrar al detalle en tiempos las operaciones en tiempo
TOTAL
DESCOSER
REPROCESO
DESEMBOLSAR COPAS
Las cinco operaciones que se muestran, en total acumulan 385 min que interpretado en horas
llegan a un acumulado de 6.5 horas, este es un factor crítico, ya que para poder desarrollar
los 2 pedidos que se hacen semanalmente. el costo en pérdidas por realizar esta labor
haciende a la suma de s/. 325, 627 soles considerando los pedidos desde el 2014.
164
Figura 69 Procesos deficientes para cumplimiento de fechas
El costo aproximado del desarrollo de las labores por parte del personal asciende hasta los
S/.430977.273 soles teniendo en consideración la cantidad total de pedidos los cuales son un
total de 147 pedidos con retrasos.
165
Figura 70 Tiempo de espera superior en Maquinaria
12%
8%
20% 60%
maquinas 8% 28486.2816
malogradas
166
La repercusión económica se da de la siguiente manera respecto a la maquinara, ya que
además no se cuenta con un programa de mantenimiento ni un programa de mejora de
maquinaria.
Como se vio en las figuras anteriores son los principales problemas en la empresa se da en
sobretiempos y todos directamente se desarrollan en el área de producción de la empresa,
siendo ese el caso se puede indicar que la problemática de la empresa de confecciones
ZAGAS S.A.C. se desarrolla en Producción, como se apreció anteriormente.
Además de ello hay que considerar el total de la repercusión Económica como se muestra en
la siguiente tabla
167
El total económico representado se da desde el 2014 en la empresa y aun no se han tomado
medidas respecto a los problemas que se presentan, al ser una MYPE, las pérdidas
económicas para la empresa ascienden a más de un millón de soles por no tratar la
problemática.
Los problemas que se consideraron para poder llegar a la causa raíz dieron paso a la selección
de la herramienta a utilizar, ya que en su mayoría son problemas con el tiempo, se usará
Lean, con la herramienta Kaizen dentro de la cual se aplicará 5’s, VSM “Mapa de la cadena
de valor”, SMED y los talleres Kaizen dentro de la aplicación del modelo Lean & Green.
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. En la siguiente tabla se muestra la
situación de la empresa previo a la implementación.
Pre-requisitos
Herramientas Lean No No No
conciencia ambiental No No No
Y, posteriormente se muestra una nueva tabla con los datos luego de la implementación
168
Tabla 31 Toma de resultados de la implementación
Pre-requisitos
conciencia ambiental No No SI
Para poder verificar los resultados se hace uso de los indicadores que se plantearon al inicio de esta
investigación.
169
Entre los procesos que se implementaron en la empresa para mejorar la producción de
prendas son los siguientes:
Control de calidad
El Desarrollo de los indicadores EPI permitió llevar un plan de mejora continua con los
indicadores de sostenibilidad, con lo cual permite ver el antes y después de la
implementación, permitiendo que la empresa pueda seguir el plan de mejora continua del
modelo. Como se muestra en la siguiente Tabla
Indicadores de Sotenibilidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Consumo de Energia Electrica
Contaminación del Aire
Reprocesos
Manejo de Residuos
170
Respecto al indicador de contaminación de polvo se verifico que no hay contaminación de
este tipo ya que los resultados de la prueba indican que el porcentaje de la dosis es inferior
para generar daño perjudicial a la salud del personal, así mismo se identifica que hay
presencia de contaminación por celulosa, no se pudo identificar el impacto de daño de esta
contaminación, ya que se requiere.
El indicador de Objetivos
171
5.8.3 Verificación Gráfica
Figura 71 Previo a la implementación de 5’S
Las demás imágenes del registro gráfico se encuentran en el anexo 7.2 para contar con mayor
detalle de las diferentes actividades.
172
5.9 Validación Financiera
5.9.1 Impacto económico de la implementación
Luego de realizar la implementación del modelo se puede verificar el impacto que genera el
desarrollo del modelo como se puede ver en la siguiente Tabla.
En la tabla 33 se ve el costo mensual que se tiene para la elaboración de las prendas, luego
le restamos la reducción económica obtenida por el modelo Lean-Green, que tiene que ver
con el ahorro de energía eléctrica, como la venta de los retazos, asi mismo podemos
identificar que el mayor ahorro se da en el reproceso, ya que el enfoque de producción y la
mejora de procesos del mismo permite el ahorro en tiempo y material de cada prenda
producida, por ello se impacta significativamente en el costo de producción obteniendo un
excelente resultado económico. Del costo total de 314254 soles el ahorro en producción es
de 58983 soles en el proceso de implementación y seguimiento de modelo en su primera
etapa.
Para poder validar la propuesta se estimó la producción de las unidades según el siguiente
estudio. Según la investigación realizada, en nuestro mercado objetivo las ventas anuales de
lencería femenina se han ido incrementando satisfactoriamente ya que cada vez más
peruanas se interesan e invierten en ropa interior, actualmente se facturaría unos US$70
millones en el país. Ya forma parte del gasto anual de las mujeres, logrando así un
incremento de 20% anual en las ventas de lencería femenina.
173
Pero ¿por qué un 5 %? Según APOYO CONSULTORIA, si bien el mercado en el que nos
enfocamos ha crecido, las principales operadoras del sector Retail moderno crecieron un 5%
en el 2015, la tasa más baja reportada en los últimos 10 años. Se prevé que en el 2017 el
crecimiento pueda alcanzar una tasa más alta de 6.5%. Por este motivo, consideramos que
para poder ingresar al mercado sería conveniente empezar con la tasa de crecimiento
indicada, para asi poder cubrir nuestra futura demanda, sin embargo, estamos en la capacidad
para poder aumentar la misma en caso se requiera en un largo plazo.
Además de ello se consideró el gasto tanto en materia prima y se determinó que el costo de
inversión para el desarrollo del proyecto en 50 000 soles, cabe resaltar que la empresa cuenta
con otros dos proyectos que se encuentran evaluando, de manera que se pueda desarrollar su
implementación.
Cabe resaltar también que mostraremos las tablas con la inversión en soles para el desarrollo
del modelo Lean-Green en el anexo 7.3
Así mismo se presenta el plan de pago de la devolución del préstamo con el cual se podrá
planificar la devolución en cuotas.
174
Tabla 35 Plan de pago para la devolución del Préstamo
Gastos
tasa Efectiva Amortizació
N° TEA Saldo inicial Interes Cuota Comisión Portes Administrati Saldo Final Flujo
Periodo n
vos
0 40,000.00
1 16% 1.245% 40,000.00 497.81 S/.-2,494.15 S/.-1,996.35 2.00 3.00 7.00 38,003.65 S/.-2,506.15
2 16% 1.245% 38,003.65 472.96 S/.-2,494.15 S/.-2,021.19 2.00 3.00 7.00 35,982.46 S/.-2,506.15
3 16% 1.245% 35,982.46 447.81 S/.-2,494.15 S/.-2,046.35 2.00 3.00 7.00 33,936.12 S/.-2,506.15
4 16% 1.245% 33,936.12 422.34 S/.-2,494.15 S/.-2,071.81 2.00 3.00 7.00 31,864.30 S/.-2,506.15
5 16% 1.245% 31,864.30 396.56 S/.-2,494.15 S/.-2,097.60 2.00 3.00 7.00 29,766.71 S/.-2,506.15
6 16% 1.245% 29,766.71 370.45 S/.-2,494.15 S/.-2,123.70 2.00 3.00 7.00 27,643.01 S/.-2,506.15
7 16% 1.245% 27,643.01 344.02 S/.-2,494.15 S/.-2,150.13 2.00 3.00 7.00 25,492.87 S/.-2,506.15
8 16% 1.245% 25,492.87 317.26 S/.-2,494.15 S/.-2,176.89 2.00 3.00 7.00 23,315.98 S/.-2,506.15
9 16% 1.245% 23,315.98 290.17 S/.-2,494.15 S/.-2,203.98 2.00 3.00 7.00 21,112.00 S/.-2,506.15
10 16% 1.245% 21,112.00 262.74 S/.-2,494.15 S/.-2,231.41 2.00 3.00 7.00 18,880.59 S/.-2,506.15
11 16% 1.245% 18,880.59 234.97 S/.-2,494.15 S/.-2,259.18 2.00 3.00 7.00 16,621.41 S/.-2,506.15
12 16% 1.245% 16,621.41 206.86 S/.-2,494.15 S/.-2,287.30 2.00 3.00 7.00 14,334.11 S/.-2,506.15
13 16% 1.245% 14,334.11 178.39 S/.-2,494.15 S/.-2,315.76 2.00 3.00 7.00 12,018.35 S/.-2,506.15
14 16% 1.245% 12,018.35 149.57 S/.-2,494.15 S/.-2,344.58 2.00 3.00 7.00 9,673.77 S/.-2,506.15
15 16% 1.245% 9,673.77 120.39 S/.-2,494.15 S/.-2,373.76 2.00 3.00 7.00 7,300.01 S/.-2,506.15
16 16% 1.245% 7,300.01 90.85 S/.-2,494.15 S/.-2,403.30 2.00 3.00 7.00 4,896.71 S/.-2,506.15
17 16% 1.245% 4,896.71 60.94 S/.-2,494.15 S/.-2,433.21 2.00 3.00 7.00 2,463.49 S/.-2,506.15
18 16% 1.245% 2,463.49 30.66 S/.-2,494.15 S/.-2,463.49 2.00 3.00 7.00 0.00 S/.-2,506.15
Luego de toda esta data se tiene el flujo de caja del modelo Lean-Green que se muestra a
continuación.
175
Tabla 36 Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA:
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Saldo Inicial
Unidades Vendidas 8,057.00 8,218.14 8,382.50 8,550.15 8,721.16 8,895.58 9,073.49 9,254.96 9,440.06 9,628.86
Precio por unidad 46.13 46.13 48.43 50.85 53.40 56.07 58.87 61.81 64.90 68.15
Ventas $ 371,629.13 379,061.71 405,975.09 434,799.32 465,670.07 498,732.65 534,142.66 572,066.79 612,683.54 656,184.07
Ventas en Efectivo 309,690.94 315,884.76 338,312.57 362,332.77 388,058.39 415,610.54 445,118.89 476,722.33 510,569.61 656,184.07
Cuentas por cobrar 61,938.19 63,176.95 67,662.51 72,466.55 77,611.68 83,122.11 89,023.78 95,344.47 102,113.92
Otros ingresos (venta maquinaria) 5,000.00
Total ingresos 309,690.94 377,822.94 401,489.53 429,995.28 460,524.95 493,222.22 528,241.00 565,746.11 605,914.08 763,297.99
MD -101,245.88 -106,368.92 -108,496.30 -110,666.22 -112,879.55 -115,137.14 -117,439.88 -119,788.68 -122,184.45 -124,628.14
MI y suministros -22,416.47 -23,550.74 -24,021.76 -24,502.19 -24,992.24 -25,492.08 -26,001.92 -26,521.96 -27,052.40 -27,593.45
MOD -35,670.00 -35,670.00 -35,670.00 -36,740.10 -36,740.10 -36,740.10 -37,842.30 -38,977.57 -40,146.90 -41,351.31
MOI -28,884.00 -22,968.00 -22,968.00 -23,657.04 -23,657.04 -23,657.04 -24,366.75 -25,097.75 -25,850.69 -26,626.21
Gastos de Fabricación -3,017.83 -3,108.36 -3,201.62 -3,297.66 -3,396.59 -3,498.49 -3,603.45 -3,711.55 -3,822.90 -3,937.58
Gastos Operativos -52,550.40 -52,550.40 -52,550.40 -54,126.91 -54,126.91 -54,126.91 -55,750.72 -55,750.72 -55,750.72 -55,750.72
gastos financieros -161,140.00 -164,362.80 -167,650.06 -171,003.06 -174,423.12 -177,911.58 -181,469.81 -185,099.21 -188,801.19 -192,577.22
Total Egresos -404,924.58 -408,579.23 -414,558.13 -423,993.19 -430,215.55 -436,563.35 -446,474.84 -454,947.45 -463,609.25 -472,464.62
Utilidad antes de Imp. -95,233.64 -30,756.28 -13,068.60 6,002.09 30,309.40 56,658.87 81,766.16 110,798.66 142,304.83 290,833.37
Impuestos (0.28) 26,665.42 8,611.76 3,659.21 -1,680.59 -8,486.63 -15,864.48 -22,894.52 -31,023.62 -39,845.35 -81,433.34
Utilidad dsp impt. -68,568.22 -22,144.52 -9,409.39 4,321.51 21,822.77 40,794.39 58,871.63 79,775.03 102,459.48 209,400.02
depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización S/.-25,665.89 S/.-14,334.11
Inversión -50,000.00
en Modelo Lean Green
Flujo Neto -68,568.22 -22,144.52 -9,409.39 4,321.51 21,822.77 40,794.39 58,871.63 79,775.03 102,459.48 209,400.02
176
5.9.2 Beneficio/costo – TIR – VAN
Manejando un horizonte de 10 años para los tres proyectos se obtienen los siguientes valores:
VAN: S/.129,258.90
TIR 27%
VAN: S/.35,396.95
TIR 18%
VAN: -S/.66,257.66
TIR 5%
177
5.10 Validación del objetivo
El objetivo general que se tenía era el aumento de producción, por ello se contaba con los
objetivos específicos:
Los objetivos específicos que se desarrollaron en este proyecto están involucrados dentro
del área de producción:
Como uno de los objetivos específicos se obtuvo un 23% de mejora luego de aplicar
el modelo Lean-Green dentro de la industria textil de confecciones.
178
5.11 Conclusiones
Luego de realizar esta investigación, se puede proceder a las conclusiones. Para ello se
necesita comparar el estado previo a la aplicación con el estado posterior. En base a eso, se
puede determinar los resultados de la aplicación y, con ello identificar los cambios positivos
y negativos que produjo esta. En el siguiente bloque se presentarán las conclusiones de esta
tesis.
El desarrollo de cada fase en el modelo se da de la mano del factor humano, el cual con la
debida capacitación y liderazgo puede obtener los resultados esperados.
Para que se desarrolle un modelo Lean-Green, primero debe ser Lean y tener estabilidad en
el proceso, ya que es necesario el conocimiento, a su vez el personal debe desarrollar el
pensamiento de sostenibilidad, debido a que el lado Green toma en consideración el impacto
ambiental y el uso adecuado de recursos.
El desarrollo de la fase 0 en este modelo permite formar el pensamiento sobre Lean y Green,
lo cual facilita la implementación de las herramientas apuntando hacia una producción
sostenible.
179
En la fase 4, el desarrollo de la herramienta Kaizen permite darle mayor solidez y
desembocar en la fase 5 de mejora continua mediante la cual se busca implementar una
cultura en la empresa obteniendo así resultados cíclicos.
180
5.12 Limitaciones
Dentro de las limitaciones que se tuvieron para el desarrollo de este modelo principalmente
se da en el indicador de contaminación de celulosa, ya que el estudio se desarrolla en el
extranjero.
Restricciones de delimitación
5.13 Recomendaciones
Como trabajos futuros se podría ver el desarrollo del modelo Lean-Green a un nivel superior
con proveedores y el uso de materiales sostenibles, además de desarrollarse a un nivel macro
en la cadena de suministros de esta industria, a su vez el desarrollo del modelo Lean-Green
en otras industrias.
Para el desarrollo constante del modelo y mantenga el eje de mejora continua se recomienda
mantener el programa de mantenimientos autónomo de la maquinaria, para no perjudicar la
línea de producción, así mismo se sugiere implementar un plan de actualización tecnológica
para renovar el equipo con el que se encuentra en la empresa.
181
6 [REFERENCIAS]
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184
7 ANEXOS
Paso 1: Para el desarrollo del mantenimiento autónomo de estas maquinarias se inicia con el
corte de energía eléctrica, ya que el mantenimiento se debe realizar con la maquina apagada.
Paso 2: Con la maquina apagada se coge firmemente y se giran en 90° para poder levantarla
e iniciar la limpieza interior de la máquina.
185
Figura 74 Zona inferior para la limpieza
En la imagen se puede visualizar que a la izquierda se encuentra la cavidad que debe ser
limpiada y a la derecha la cavidad del aceite para la máquina. La constate operación de la
maquina hace que los residuos pasen al compartimiento del aceite motivo por el cual al
realizar la limpieza se debe evitar pasar mayor cantidad de polvillo hacia la cavidad del
aceite.
186
Figura 75 Cavidad a Limpiar
Como se aprecia en la imagen, la cavidad puede contener retazos de tela y la pelusa que se
adhiere a la máquina, por ello se debe realizar la limpieza una vez a la semana, ya que el
constante uso de la máquina y los diferentes tipos de tela e hilos hacen que el trabajo sea
más pesado para la maquina por lo cual se hace la recomendación anterior.
187
Por último, se debe apreciar que la bobina del hilo también este limpia y no presente
obstrucciones como se ve en la imagen.
Paso 1: Para el desarrollo del mantenimiento autónomo de estas maquinarias se inicia con el
corte de energía eléctrica, ya que el mantenimiento se debe realizar con la maquina apagada.
Paso 2: Con la maquina apagada se abre la compuerta delantera para iniciar la limpieza
interior de la máquina.
Figura 77 Remalladora
188
Primero se sopletea toda la parte interna y luego se aflojan algunos componentes para poder
retirar el exceso de polvillo adherido.
Luego del afloje de la tablilla se debe volver a asegurar. Y terminar de limpiar toda la
maquina con un paño, luego de toda esa operación. Dando por terminado el mantenimiento
de la remalladora.
189
Figura 79 Remalladora Limpia
190
7.2 Validación gráfica
191
Figura 81 Implementación de 5’s
192
Figura 82 Post Implementación de Capacitación
193
Figura 83 Post Implementación del Modelo Lean- Green
194
Figura 84 Mantenimiento Autónomo
195
7.3 Tablas con los materiales para la elaboración del Producto
Respecto a los costos de los materiales que se requieren para la elaboración de las
prendas se presentan tanto las tablas de material directo como las de material indirecto.
Insumos Cantidad por unidad Cantidad Total Unidad Costo por unidad del material S/. Costo unitario S/. Costo Total S/.
Algodón licra 0.0735 661.5 Kilos 32.5500 2.3924 21531.8250
Blonda elástica 1.2000 10800 Metros 4.8390 5.8068 52261.0169
Argolla 13mm 2.0000 18000 Unidad 0.0670 0.1339 1205.1000
Aro Copa entera 1.0000 9000 Unidad 0.5932 0.5932 5338.9800
Tapavarilla 1.0120 9108 Metros 0.5085 0.5146 4631.1903
Corchete x 3 1.0000 9000 Unidad 0.5763 0.5763 5186.7000
Elástico peluche 13cm 0.7820 7038 Metros 0.4492 0.3512 3161.1356
Elástico piquitos 0.9680 8712 Metros 0.4237 0.4101 3691.2744
Elastico rey 6mm 0.7820 7038 Metros 0.2373 0.1856 1670.0339
Lazo armado 1.0000 9000 Unidad 0.0424 0.0424 381.3559
Pasador 13mm 2.0000 18000 Unidad 0.0670 0.1339 1205.1000
Tapacostura 10mm 0.5170 4653 Metros 0.2458 0.1271 1143.5339
Tela Cristal 0.0500 450 Metros 6.3559 0.3178 2860.1695
Tirante 13mm 0.8140 7326 Metros 0.6356 0.5174 4656.3559
Varilla costado (30cm) 0.6000 5400 Metros 0.0678 0.0407 366.1017
Hilo aguja 0.0400 360 Metros 4.2373 0.1695 1525.4237
Hilo Garfio 0.0400 360 Metros 3.8136 0.1525 1372.8814
Etiqueta de Cinta satinada talla 1.0000 9000 Unidad 0.0373 0.0373 335.5932
Hang Tang 1.0000 9000 Unidad 0.0508 0.0508 457.6271
Balines 1.0000 9000 Unidad 0.0127 0.0127 114.4068
COSTO TOTAL: 12.5662 113095.8053
Insumos Cantidad por unidad Cantidad Total Unidad Costo por unidad del material S/.
Costo unitario S/. Costo Total S/.
Bolsas 20" X 30" Almacen 0.0040 36 Kilos 0.2627 0.0011 9.4576
Bolsas 12" X 18" Unipack transparente 1.0000 9000 Unidades 0.0097 0.0097 87.1671
Caja de carton doble Corrugado 38x25x15 cm 0.0333 299.7 Metros 0.6441 0.0214 193.0271
Cinta Embalaje 2" Transparente x 110 yds. 0.0200 180 Metros 2.7966 0.0559 503.3898
Etiqueta adhesiva 0.1429 1285.7139 Metros 0.0353 0.0050 45.3813
Suministros diversos 2.6891 24201.6953
COSTO TOTAL: 2.7822 25040.1182
Tanto las tablas 27 y 28 muestran el total de materiales tanto directos e indirectos que están relacionados en la
confección del modelo 516100
196
7.4.1 propuestas de E-commerce
FLUJO DE CAJA:
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Saldo Inicial
Unidades Vendidas 5,500.00 5,610.00 5,722.20 5,836.64 5,953.38 6,072.44 6,193.89 6,317.77 6,444.13 6,573.01
Precio por unidad 50.00 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78 63.81 67.00 70.36 73.87
Ventas $ 275,000.00 280,500.00 300,415.50 321,745.00 344,588.90 369,054.71 395,257.59 423,320.88 453,376.66 485,566.41
Ventas en Efectivo 229,166.67 233,750.00 250,346.25 268,120.83 287,157.41 307,545.59 329,381.33 352,767.40 377,813.89 485,566.41
Cuentas por cobrar 45,833.33 46,750.00 50,069.25 53,624.17 57,431.48 61,509.12 65,876.27 70,553.48 75,562.78
Otros ingresos (venta maquinaria) 5,000.00
Total ingresos 229,166.67 279,583.33 297,096.25 318,190.08 340,781.58 364,977.07 390,890.44 418,643.67 448,367.37 566,129.18
MD -69,114.10 -72,611.28 -74,063.50 -75,544.77 -77,055.67 -78,596.78 -80,168.72 -81,772.09 -83,407.53 -85,075.68
MI y suministros -15,302.29 -16,076.59 -16,398.12 -16,726.08 -17,060.61 -17,401.82 -17,749.86 -18,104.85 -18,466.95 -18,836.29
MOD -35,670.00 -35,670.00 -35,670.00 -36,740.10 -36,740.10 -36,740.10 -37,842.30 -38,977.57 -40,146.90 -41,351.31
MOI -28,884.00 -22,968.00 -22,968.00 -23,657.04 -23,657.04 -23,657.04 -24,366.75 -25,097.75 -25,850.69 -26,626.21
Gastos de Fabricación -2,060.08 -2,121.88 -2,185.54 -2,251.11 -2,318.64 -2,388.20 -2,459.84 -2,533.64 -2,609.65 -2,687.94
Gastos Operativos -52,550.40 -52,550.40 -52,550.40 -54,126.91 -54,126.91 -54,126.91 -55,750.72 -55,750.72 -55,750.72 -55,750.72
gastos financieros -110,000.00 -112,200.00 -114,444.00 -116,732.88 -119,067.54 -121,448.89 -123,877.87 -126,355.42 -128,882.53 -131,460.18
Total Egresos -313,580.88 -314,198.15 -318,279.56 -325,778.89 -330,026.50 -334,359.74 -342,216.05 -348,592.05 -355,114.97 -361,788.32
Utilidad antes de Imp. -84,414.21 -34,614.82 -21,183.31 -7,588.81 10,755.08 30,617.33 48,674.39 70,051.61 93,252.40 204,340.86
Impuestos (0.28) 23,635.98 9,692.15 5,931.33 2,124.87 -3,011.42 -8,572.85 -13,628.83 -19,614.45 -26,110.67 -57,215.44
Utilidad dsp impt. -60,778.23 -24,922.67 -15,251.99 -5,463.94 7,743.66 22,044.48 35,045.56 50,437.16 67,141.73 147,125.42
depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización S/.-25,665.89 S/.-14,334.11
Inversión -50,000.00
en Modelo Lean Green
Flujo Neto -60,778.23 -24,922.67 -15,251.99 -5,463.94 7,743.66 22,044.48 35,045.56 50,437.16 67,141.73 147,125.42
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Saldo Inicial
Unidades Vendidas 8,057.00 8,218.14 8,382.50 8,550.15 8,721.16 8,895.58 9,073.49 9,254.96 9,440.06 9,628.86
Precio por unidad 46.13 46.13 48.43 50.85 53.40 56.07 58.87 61.81 64.90 68.15
Ventas $ 371,629.13 379,061.71 405,975.09 434,799.32 465,670.07 498,732.65 534,142.66 572,066.79 612,683.54 656,184.07
Ventas en Efectivo 309,690.94 315,884.76 338,312.57 362,332.77 388,058.39 415,610.54 445,118.89 476,722.33 510,569.61 656,184.07
Cuentas por cobrar 61,938.19 63,176.95 67,662.51 72,466.55 77,611.68 83,122.11 89,023.78 95,344.47 102,113.92
Otros ingresos (venta maquinaria) 5,000.00
Total ingresos 309,690.94 377,822.94 401,489.53 429,995.28 460,524.95 493,222.22 528,241.00 565,746.11 605,914.08 763,297.99
MD -101,245.88 -106,368.92 -108,496.30 -110,666.22 -112,879.55 -115,137.14 -117,439.88 -119,788.68 -122,184.45 -124,628.14
MI y suministros -22,416.47 -23,550.74 -24,021.76 -24,502.19 -24,992.24 -25,492.08 -26,001.92 -26,521.96 -27,052.40 -27,593.45
MOD -35,670.00 -35,670.00 -35,670.00 -36,740.10 -36,740.10 -36,740.10 -37,842.30 -38,977.57 -40,146.90 -41,351.31
MOI -28,884.00 -22,968.00 -22,968.00 -23,657.04 -23,657.04 -23,657.04 -24,366.75 -25,097.75 -25,850.69 -26,626.21
Gastos de Fabricación -3,017.83 -3,108.36 -3,201.62 -3,297.66 -3,396.59 -3,498.49 -3,603.45 -3,711.55 -3,822.90 -3,937.58
Gastos Operativos -52,550.40 -52,550.40 -52,550.40 -54,126.91 -54,126.91 -54,126.91 -55,750.72 -55,750.72 -55,750.72 -55,750.72
gastos financieros -201,425.00 -205,453.50 -209,562.57 -213,753.82 -218,028.90 -222,389.48 -226,837.27 -231,374.01 -236,001.49 -240,721.52
Total Egresos -445,209.58 -449,669.93 -456,470.64 -466,743.96 -473,821.33 -481,041.24 -491,842.29 -501,222.25 -510,809.55 -520,608.93
Utilidad antes de Imp. -135,518.64 -71,846.98 -54,981.12 -36,748.67 -13,296.38 12,180.98 36,398.70 64,523.86 95,104.53 242,689.06
Impuestos (0.28) 37,945.22 20,117.16 15,394.71 10,289.63 3,722.99 -3,410.67 -10,191.64 -18,066.68 -26,629.27 -67,952.94
Utilidad dsp impt. -97,573.42 -51,729.83 -39,586.40 -26,459.05 -9,573.40 8,770.30 26,207.07 46,457.18 68,475.26 174,736.12
depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización S/.-25,665.89 S/.-14,334.11
Inversión 60,000.00
en Modelo Lean Green
Flujo Neto -97,573.42 -51,729.83 -39,586.40 -26,459.05 -9,573.40 8,770.30 26,207.07 46,457.18 68,475.26 174,736.12
197