PROYECTOSITO1)
PROYECTOSITO1)
PROYECTOSITO1)
A................................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN:.....................................................................................................2
ÍNDICE......................................................................................................................3
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA...............................................6
1.3.1. Productos:.........................................................................................7
1.3.2. Servicios:...........................................................................................7
1.3.3. Mercado:............................................................................................7
1.3.4. Clientes:.............................................................................................8
3
2.4. Justificación del Proyecto de Innovación y/o Mejora................................13
2.5. Marco Teórico y Conceptual......................................................................13
3.1. Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual................17
3.2. Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la
empresa.....................................................................................................18
4
4.3. Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta.......................26
4.4. Mapa de flujo de valor de la situación mejorada o diagrama
de proceso mejorado.................................................................................27
4.5. Cronograma de ejecución de la mejora....................................................29
4.6. Aspectos limitantes de la implementación de la mejora...........................29
BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................38
ANEXOS.................................................................................................................39
5
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA.
6
1.2.3. Nuestros Objetivos:
Mantener en óptimas condiciones los vehículos de nuestros clientes y
futuros clientes, mediante mantenimientos preventivos y correctivos,
inspecciones a cada vehículo, para brindar un mejor servicio de calidad.
1.3.2. Servicios:
La empresa Servidiésel Catire brinda servicios de mecánica en general y
auxilios mecánicos.
1.3.3. Mercado:
El mercado de la empresa Servidiésel Catire es toda la región Áncash.
7
1.3.4. Clientes:
Los clientes de la empresa Servidiésel Catire son personas naturales,
jurídicas del ámbito local y regional.
Gerente general
Técnico 1
8
CAPÍTULO II: PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
Y/O MEJORA.
9
o
Desarmado incorrecto de componentes.
Gerente general:
Capacitación 5 5 5
Diagnóstico 5 3 3
Método 5 5 5
Economía 3 3 3
Técnico:
Capacitación 5 3 5
Diagnóstico 5 3 3
Método 3 5 5
Economía 3 5 1
Practicante 1:
10
c. ct.
Tiempo 3 3 3
Capacitación 3 5 5
Diagnóstico 3 5 3
Método 3 5 5
Economía 1 3 5
Practicante 2:
Capacitación 3 5 1
Diagnóstico 5 5 3
Método 3 3 5
Economía 3 3 3
Practicante 3:
Capacitación 3 3 3
Diagnóstico 1 5 3
Método 1 3 5
Economía 3 1 1
11
Problemas de interés Frecuencia Importancia Factibilidad Total
12
2.3. Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora.
(Yana Apaza Vidal, Quispe Morroco Elisban, 2017) En su proyecto,
“PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ELEVADOR
AUTOMOTOR MECÁNICO AUTOLIFT 3000 AL LABORATORIO DIÉSEL
LUCHO E.I.R.L 2017 10” tiene como propósito mejorar el servicio en la
empresa Laboratorio Diésel Lucho.
FORMULA:
F dam
P=
A cm2
dam Kg
1 2 ≡1¯
¿ ≡ 1atm≡ 1 ≡100kPa.
cm cm2
15
dichos movimientos son realizados por el aumento o disminución de
presión ejercida.
Columna: son elementos estructurales que sirven para trasmitir las
cargas.
Propiedades de la hidráulica:
Volumen definido.
La fuerza de atracción entre sus partículas es menor que en
los sólidos, pero mayores que en los gases.
Sus partículas poseen movimiento.
Se difunden.
Cambian de estado según la temperatura.
Densidad mayor con respecto a los gases.
Se conocen como fluidos incompresibles.
16
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
17
3.2. Efectos del problema en el área de trabajo o en los
resultados de la empresa.
18
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
AMBIENTE MANO DE OBRA
INADECUADA
DISTRIBUCIÓN DEL MOTIVACIÓN
ÁREA DE TRABAJO
PROBLEMAS EN
EL MÉTODO AL
REALIZAR EL
TRABAJO
FALTA DE
FALTA DE ELEVADOR
COORDINACIÓN EN
DE COLUMNA
EL TRABAJO
DEMORA EN EL
USO INADECUADO DE
CUMPLIMIENTO DE
HERRAMIENTAS
TRABAJO
MAQUINA
MÉTODO
HERRAMIENTA
19
Tabla de frecuencias Tabla de frecuencias ordenadas
CAUSAS Frecuencia Frec. Normaliz CAUSAS Frecuencia Frec. Normaliz Frec. Acumulada
Falta de orden y limpieza 8 10% Falta de elevador de columna 12 14% 14%
Exeso de mano de obra 5 6% Demora en el cumplimiento de trabajo 10 12% 26%
Falta de conocimiento del uso adecuado de
Falta de incentivo 7 8% 9 11% 37%
la maquinaria
Demora en el cumplimiento de trabajo 10 12% Falta de orden y limpieza 8 10% 46%
Falta de herramientas 5 6% Falta de incentivo 7 8% 55%
Uso inadecuado de herramientas 7 8% Uso inadecuado de herramientas 7 8% 63%
Falta de elevador de columna 12 14% Inadecuada distribucion del area de trabajo 7 8% 71%
Falta de conocimiento del uso adecuado de
9 11% Exeso de mano de obra 5 6% 77%
la maquinaria
Falta de coordinación en el trabajo 4 5% Falta de herramientas 5 6% 83%
Inadecuada distribucion del area de trabajo 7 8% Errores en el proceso 5 6% 89%
Errores en el proceso 5 6% Dispositivos en mal estado 5 6% 95%
Dispositivos en mal estado 5 6% Falta de coordinación en el trabajo 4 5% 100%
Conclución: En el precente caso, las dos principales causas del problema son
Falta de elevador de columna.
Demora en el cumplimiento de trabajo.
Para solucionar este problema la empresa Servidiesel Catire tendrá que adquirir
un elevador de columna y así evitar el retraso al realizar el mantenimiento.
20
CAPÍTULO IV: PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA.
Contactar al proveedor y
Compra de Comprobant
realizar el pago Jefe de taller 60 días. Tesorería. Empresa. Jefe de taller
la máquina. e de pago
correspondiente
Se capacitará al
personal del taller sobre
Inducción del No se
la manipulación, Jefe de taller 7 días. No se aplica. Manual Jefe de taller
personal. aplica.
precauciones y
seguridad.
21
4.2.1. Consideraciones técnicas:
4.2.1.1. Especificaciones de máquinas, equipos y herramientas:
EMPRESA PRODUCTO CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Desbloqueo manual desde dos lados, el dispositivo de doble seguro.
Se equipa interruptor de altura límite para asegurar la altura de
MÁX. CAPACIDAD: 4000kg (8840 lb)
elevación con seguridad.
Altura Máxima: 1800mm (70.9”)
REXON
Altura de la máquina: 3605mm (141.9”)
Elevador de La igualdad de dos cables de acero forza los ambos bloqueos de
ENTRE POSTES: 3200 mm
EDIPESA Autos 2 Postes deslizamiento a mover sincrónicamente.
Tiempo de elevación 50s
PL-4.0-2A 4ton
Tiempo de bajada 22s
3.0HP Altura mínima de la almohadilla de elevación es de 110 mm, elevación
Alimentación: 220V/380V 1/3 PHASE
fácil y conveniente para los coches de bajo perfil y SUV.
MOTOR MONOFÁSICO: 3 HP (2.2KW)
Motor de aluminio y Protección de apertura de puertas del coche
como configuración estándar.
Desbloqueo Manual por dos lados. Capacidad de elevación: 4000 kgs
Sujetadores automáticos del brazo, el brazo de elevación se engancha Altura de elevación: 1800mm
automáticamente cuando el elevador se levanta y se desengancha Altura más baja: 100mm
Elevador de
cuando el elevador se baja al suelo. Montaje anchura: 3380mm
coche de placa
Almohadillas de tornillo de 2 etapas, adecuadas para vehículos de Altura de Post: 2824mm
ALIBABA de suelo de
chasis bajo, así como. Ancho entre Post: 2830mm
capacidad de
La válvula de paracaídas equipada con una Junta hidráulica garantiza la De tiempo: 50s
carga 4t
seguridad en caso de rotura de la manguera de aceite. Tiempo más bajo: 40s
Protector de pie como estándar de exportación. Potencia del Motor: 2,2 kw
Desbloqueo Manual por dos lados. Fuente de alimentación: 220v / 380v 1/3 fase
La unidad de protección garantiza que el elevador de automóviles Nombre: 2 post montacoches
funcione con normalidad y seguridad. Modelo : AOS-P-2-45
Placa de suelo Desbloqueo de bloqueo neumático más conveniente y seguro Caja de
Capacidad Max: 4500kg
de 4,5 toneladas, herramientas equipada con cada brazo de elevación.
Altura de elevación: 1750mm
elevador de dos Apertura de la puerta protege la goma.
Altura mínima: 130mm
postes para Desbloqueo manual de bloqueo de un solo lado.
ALIEXPRESS Altura de la columna: 3830mm
reparar Mutil Almohadillas fijas y adaptador alto libre. Ancho entre las columnas: 2800mm
Lateral de coche, Restricción automática del brazo oscilante.
Voltaje de potencia. 220v/380v
diseño de Unidad de potencia completamente cerrada. N W/G W: 680kg/695kg.
columna Cuerda de acero 1470Mpa(1470 Megapascal). Tamaño de embalaje: 2930*760*450mm
450*430*880mm.
22
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Máx. capacidad: 4000kg (8840 lb)
Altura Máxima: 1800mm (70.9”)
Altura de la máquina: 3605mm (141.9”)
Entre postes: 3200 mm
Tiempo de elevación 50s
Tiempo de bajada 22s
Alimentación 220V/380V 1/3
Motor monofásico: 3 HP (2.2KW)
23
4.2.1.3. Distribución de planta para los nuevos implementos:
COCHERA
AREA DE TRABAJO
ZONA DE INSPECCIONFINAL
UBICACIÓN DEL ELEVADOR DE COLUMNA
4.2.2.1. Capacitación:
La capacitación lo realizara un especialista en el uso de elevadores
de columna porque tiene conocimientos previos y se realizará
mediante video llamada y así el operador manipulará la maquina sin
ningún riesgo.
24
Conseguir que acepte el cambio los operarios y sus
representantes
Enseñar el nuevo método a los trabajadores.
Seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de
que se ejecuta como estaba previsto.
25
4.3. Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta.
► Equipos y herramientas.
Equipos.
Detalles.
Laptop. Unitario.
Celular. Unitario.
Computadora. Unitario.
► Materiales y equipamiento.
Materiales
. Detalles.
Útiles de escritorio. Varios.
► Documentación.
Documentos.
Detalles.
Manual. Unitario.
► Recursos humanos.
Recursos humanos.
Detalles.
Técnico mecánico Unitario.
26
4.4. Mapa de flujo de valor de la situación mejorada o diagrama
de proceso mejorado.
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
Diagrama Nº: 2 Hoja Nº 2 RESUMEN
Objeto: Mantenimiento en el sistema de embrague. Actividad Actual Propuesta Economía
Operación 22 22 0
Transporte 1 1 0
Actividad: Inspección y cambio de kit de embrague de Espera 0 0 0
un Toyota hilux 2017 SRV 4x4. Inspección 1 1 0
Almacena 0 0 0
Método: Actual / Propuesto Distancia 15 m 15 m 0 m
Lugar: Taller de mecánica Servidésel Catire. Tiempo 103 min 103 min 0 min
Operario: Trabajadores. Nº 3 Costo S/. 220.00 S/. 220.00 S/. 0.00
Mano de obra S/. 32.73 S/. 26.13 S/. 6.60
Compuesto por: Diaz.L,Rosas.C,Yanac.F. Material S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 0.00
Aprobado por: Macedo Flores Niky. fecha: 29/03/2021 Total S/. 262.73 S/. 256.13 S/. 6.60
DESCRIPCIÓN D T Observación
1 Ubicar el vehículo en la zona de trabajo. 0 m 1 min
2 Llevar las herramientas del almacén. 15 m 5 min
3 Apagar el vehículo. 0 m 1 min
4 Desconectar los terminales de la batería. 0 m 3 min
5 Ubicar los brazos del elevador de columna debajo 0 m 4 min
del vehículo
6 Desconectar sensores de la caja de cambios 0 m 2 min
7 Elevar el vehiculo. 0 m 2 min
8 Retirar el eje cardan. 0 m 3 min
9 Aflojar y retirar los pernos de la caja de cambios. 0 m 15 min
10 Retirar lacaja de cambios entre 3 personas. 0 m 2 min
11 Desajustar los pernos del plato opresor. 0 m 5 min
12 Desmontar el plato opresor y el disco de 0 m 5 min
embrague.
13 Inspeccionar y cambiar el kit de embrague. 0 m 10 min
14 Montar y centrar el disco y plato de presión. 0 m 7 min
15 Torquear los pernos del plato de presión. 0 m 5 min
16 Montar el nuevo collarin. 0 m 3 min
17 Levantar la caja de cambios entre 3 personas. 0 m 5 min
18 Ajustar los pernos de lacaja de cambios. 0 m 15 min
19 Instalar lo cables de la caja de cambios. 0 m 3 min
20 Montar y ajustar los pernos del eje cardan. 0 m 4 min
21 Bajar el vahiculo del elevador de columna 0 m 2 min
22 Conectar los cables de la bateria. 0 m 1 min
27
Cuadro comparativo.
28
4.5. Cronograma de ejecución de la mejora.
29
CAPÍTULO V: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
MEJORA.
S/. 11.48
30
5.4. Otros costos de implementación de la Mejora.
Ítem. Descripción. Cantidad. Costo hora. Costo Total.
S/. 210.00
31
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE
LA MEJORA.
SISTEMA ACTUAL
total de minutos
Reparación de motores Sistema actual Cantidad de trabajadores
empleados al mes
2 1660 3 3320
minutos minutos/mes
SISTEMA MEJORADO
total de minutos
Reparación de motores Sistema mejorado Cantidad de trabajadores
empleados al mes
2 1585 2 3170
minutos minutos/mes
32
6.2. Relación Beneficio/Costo.
Ayudante 5 60 300
Técnico
6 60 360
mecánico
Ahorro
S/. 1,267.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,261.00 S/. 1,262.00 S/. 1,263.00
mensual
33
INTERPRETACIÓN: esto quiere decir que por cada sol invertido en el proyecto se
recuperara S/ 1.40 por tanto el Proyecto de Mejora resulta técnica y
económicamente viable.
34
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES.
35
CAPÍTULO VIII. RECOMENDACIONES.
36
PROCESO DE EJECUCIÓN
37
BIBLIOGRAFÍA.
ANEXOS.
(MSDS, imágenes, etc.)
38