Ptca 1 - Sist. de Planeacion de La Produccion
Ptca 1 - Sist. de Planeacion de La Produccion
Ptca 1 - Sist. de Planeacion de La Produccion
INGENIERIA INDUSTRIAL
REALIZADO POR:
Agosto-2020.
1. Blaze advertising es una oficina nacional que proporciona servicios de publicidad a detallista de venta
masiva de mercancías. Los servicios de la empresa entran en tres categorías: televisión, medios
impresos y radio. Blaze está planeando su fuerza de trabajo para el siguiente año y estima que por
cada dólar de ventas se requerirá 0.01 horas de tiempo empleado. El pronóstico de venta del año que
viene de cada una de las categorías es:
Si hay 2000 horas por año por cada uno de los empleados, calcule la cantidad de empleados necesarios
para cada categoría de publicidad en cada uno de los trimestres y la cantidad total de empleados que
se necesita cada trimestre.
Solución: Convertimos los ingresos en horas hombre y luego las horas hombre en N° de empleados
por trimestre.
2
2. Una empresa tiene los siguientes pronósticos de venta y estándares de mano de obra y de máquina
para sus productos.
3
c) Grafique la información desarrollada en los incisos a y b.
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Producto A B C D E
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Producto A B C D E
3. Una empresa está planeando la capacidad de producción agregada requerida para producir el
pronóstico de ventas que aparece en la tabla:
Existe amplia capacidad en máquinas para producir este pronóstico y cada tonelada de resina requiere
5 horas de mano de obra.
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a) Calcule la demanda agregada de resinas de cada trimestre.
4. En el problema 3, cuesta 2000 dólares contratar un trabajador y 1000 dólares despedirlo, y el costo
de acarreo de inventarios es de 65 dólares por tonelada de resina (esto significa que si durante un año
se mantuviera en inventario una tonelada de resina, costaría 65 dólares por cargos financieros,
seguros, gastos de almacén, etc.) la planta trabaja la misma cantidad de días en cada uno de los
trimestres, 13 semanas de 5 días. Evalué dos planes agregados para el siguiente año: a) coincidir con
la demanda y b) nivelar la capacidad mediante inventarios. ¿Qué plan recomendaría usted? ¿Por qué?
Suponga que el patrón de demanda trimestral se repite cada un año al siguiente y que el inventario
inicial es cero.
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Trimestre Demanda Horas Trabajadores Contratación Despido Cc (Costo de Cd (Costo
Requeridas Requeridos de personal de Contratación) de
personal Despido)
Conclusión: La empresa deberá adoptar el plan Nivelar capacidad debido a que tiene menor costo
anual.
5. Steel Fabricators está intentando decidor entre dos planes de capacidad agregados, numero 1 y
número 2. A continuación aparece la cantidad de trabajadores por trimestre y el inventario promedio
anual de productos terminados en miles de libras para ambos planes. Si los costos de contratación son
de 5500 dólares por trabajador y los de despido son de 1800 dólares por trabajador y el costo de
mantener el inventario es de 0.10 dólares por libra al año, calcule los costos anuales de contratación
y de despido, de mantenimiento del inventario y los costos incrementales de cada uno de los planes.
¿Qué plan preferiría usted? ¿Por qué?
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4 200
N° 2 1 200
Nivelar 2 200
Capacidad 3.950
3 200
4 200
Solución: El problema es que debemos decidir entre dos planes de producción que son: Coincidir
demanda y nivelar capacidad, la decisión estará mediante los costos totales anuales:
Ct = Cc + Cd + Ci
Conclusión: La empresa deberá adoptar el plan Nivelar capacidad debido a que tiene menor costo
anual.
6. En el problema 2, si las horas-maquina fueran suficientes y los empleados trabajaran 13 semanas cada
trimestre y 40 horas cada semana, determine cuantos trabajadores requeriría la empresa en cada
trimestre, utilizando los planes agregados: a) nivelar capacidad y b) coincidir con la demanda
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Horas de mano de obra
primer segundo tercer trimestre cuarto trimestre
Producto trimestre trimestre
A 174.900,00 151.050,00 135.150,00 119.250,00
B 72.160,00 59.040,00 45.920,00 65.600,00
C 67.620,00 57.960,00 54.740,00 61.180,00
D 126.400,00 102.700,00 94.800,00 110.600,00
E 21.770,00 15.550,00 155.500,00 21.770,00
TOTAL 462.850,00 386.300,00 486.110,00 378.400,00
Número de trabajadores
primer segundo tercer trimestre cuarto trimestre
Producto trimestre trimestre
A 337,00 291,00 260,00 230,00
B 139,00 114,00 89,00 127,00
C 131,00 112,00 106,00 118,00
D 244,00 198,00 183,00 213,00
E 42,00 30,00 300,00 42,00
TOTAL 893,00 745,00 938,00 730,00
7. Fabric produce calcetines de un solo tamaño para niños. Fabric está actualmente pensando en dos
planes de capacidad para el siguiente año: nivelar capacidad utilizando el inventario y coincidir con
la demanda. La demanda trimestral agregada aparece continuación para ambos planes. El estándar de
mano de obra por par de calcetín es de 0.3 horas, el costo de contratación es de 500 dólares por
trabajador, el costo de despido es de 250 dólares por trabajador el costo de acareo por un bien
terminado es de 1 dólar por par de calcetín al año y los días de trabajo por trimestre son 60.
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Trimestre Demanda Agregada
(miles de pares de calcetines)
1 350
2 500
3 900
4 400
El inventario inicial en el primer trimestre es de 137.500 pares de calcetines para el plan nivelar
capacidad. El inventario inicial en el primer trimestre es igual a cero para el plan coincidir demanda.
¿Qué plan despliega o tiene los costos totales de operación incrementales más bajos? Suponga que el
patrón de demanda trimestral se repite de un año al siguiente.
Conclusión: Según los costos convienen aplicar el plan nivelar capacidad, debido a que conlleva un
menor costo anual.
8. Una empresa esta desarrollando un plan agregado de capacidad para el pronóstico de ventas que
aparece a continuación:
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Producto Pronostico de Ventas (productos)
Primer Trim Segundo Trim Tercer Trim Cuarto Trim
1,00 2.000,00 1.500,00 1.600,00 18.000,00
2,00 1.200,00 1.000,00 800,00 1.000,00
Existe amplia capacidad de máquinas para producir este pronóstico. Cada producto 1 utiliza un
promedio de 20 horas de mano de obra y cada producto 2 un promedio de 15 horas de mano de obra.
9. En el problema 8 cuesta 1000 $us contratar un trabajador y 500 $us despedirlo, el costo de acareo de
los inventarios es de 100 $us por cada producto 1 y 2 durante un año. La planta trabaja la misma
cantidad de días cada trimestre, 13 semanas de cinco días. Evalué dos planes agregados par el
siguiente año, nivelar capacidad mediante inventarios y coincidencia con la demanda. El inventario
inicial es de 275 para el producto 1 y 200 para el producto 2 en el plan nivelar capacidad y de cero
para ambos productos en el plan coincidir demanda. Suponga que el patrón trimestral de demanda se
repite de un año al siguiente.
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3 1600 800
4 1800 1000
10. En el problema 1 se están evaluando ahora dos planes agregados de Blazer Advertising: nivelar
capacidad con pedidos pendientes y coincidir con la demanda. Le cuesta a Blazer 0.20 centavos por
cada dólar de venta de cualquier clase de publicidad que quede pendiente (pospuesta para terminación
de fecha posterior) durante un trimestre. Si le cuesta a Acme 3500 dólares contratar y capacitar a un
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empleado y 1500 dólares despedirlo, y los pedidos pendientes iniciales en el primer trimestre son
iguales a cero, ¿Qué plan exhibirá el costo menos? Suponga que el patrón trimestral se repite de un
año a otro.
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Ct = Cc + Cd + Ci = 0 + 0 + 1.312.500 = 1.312.500*(0.2)= 262.500 $/año
Debido a que hay valores negativos en el inventario, y no puede haber inventarios negativos e
incumplimientos a los clientes. Por lo tanto hay 2 opciones, al cerrar el programa maestro de
producción ósea en el trimestre 0, producir un excedente de 1.200.000 unidades para asi cubrir el
excedente como inventario inicial. La otra opción sería contratar horas extra en el trimestre 3 para
cubrir el déficit del trimestre 4.
Conclusión: si se toma la opción de producir más para tener excedente de inventario inicial, la
empresa deberá adoptar el plan Nivelar capacidad debido a que tiene menor costo anual.
11. Un fabricante es un productor sobre pedidos enfocado a procesos. La empresa está evaluando dos
planes agregados: coincidir con la demanda y nivelar capacidad con los pedidos pendientes. En el
plan de nivelar capacidad se tienen que considerar los costos trimestrales de tener pedidos pendientes.
Donde QSD son los dólares de ventas trimestrales y QPD son los dólares de producción trimestrales.
No existen costo de producción QPD≥QSD en el plan de coincidencia con la demanda, el costo de
contratar y despedir trabajadores se debe tomarse en consideración. Cuesta 2000 dólares contratar a
un trabajador y 3000 dólares despedirlo. La información desarrollada para este análisis es la siguiente:
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Ct = Cc + Cd + Ci = 60.000 + 90.000 + 0 = 150.000 $/año
1 1.325 1.200 0 0
2 1.325 1.600 275 55.000
3 1.325 1.500 175 35.000
4 1.325 1.000 0 0
90.000
Ct = Cc + Cd + Ci = 0 + 0+ 90.000 = 90.000 $/año
12. Una empresa está intentando decidir entre dos planes agregados de capacidad: nivelar capacidad
mediante tiempo extra y nivelar capacidad mediante subordinación. Ya sea el tiempo extra o la
subordinación, suministrarían toda la demanda existente en exceso de 50000 productos por trimestre.
Un subcontratista puede suministrar cualquier cantidad de producto a 10 dólares por producto. La
mano de obra de tiempo extra cuesta 9 dólares la hora más que en tiempo ordinario. Cada producto
requiere un promedio de 1.25 horas de mano de obra. La demanda trimestral del producto para el año
que viene es 50000, 60000, 55000, y 65000.
b) ¿Cuál de los factores mencionados seria de importancia al escoger entre ambos planes?
o Los costos desarrollados en la tabla anterior son ciertamente un factor de importancia
o También es importante el mantenimiento de relaciones positivas entre gerencia y sindicato.
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o La fatiga, la reducción de moral y mayores costos serian el resultado final de trabajar
continuamente demasiado tiempo extra. Este factor sería un costo adicional que tendría que
agregarse al factor 2
o La calidad del producto pudiera o no ser mejor con el plan de tiempo extra, ya que oda la
producción seria interior y bajo el control directo
o La flexibilidad de poder incrementar o reducir el nivel de producción en cualquier trimestre
parecería ser aproximadamente igual en ambas alternativas.
13. White Company es una empresa que produce para existencias y que fabrica correctores para errores
de mecanografía, White desarrolla programas maestros de producción con horizontes de planeación
de producción de 10 semanas para sus múltiples productos. Uno de estos tiene un inventario inicial
de 1500 cajas, una demanda semanal constante de 1000 cajas, un tamaño de lote de producción fijo
de 2000 cajas y una existencia de seguridad mínima de 500 cajas. Prepare los cálculos detallados del
programa maestro de producción que resultan en el programa de producción del producto, bajo el
supuesto de que existe amplia capacidad de producción.
14. En una empresa manufacturera, una línea de impresoras para computadoras con base en producir
sobre pedido. Cada impresora requiere un promedio de 30 horas de mano de obra y la planta de
manufactura se apoya en la generación de pedidos pendientes para permitir la existencia de un plan
agregado de nivelación de la capacidad. Este plan proporciona una capacidad semanal de 9000 horas
de mano de obra. La empresa ha preparado este programa maestro de producción de cinco semanas:
a. Calcule las horas de mano de obra reales requeridas en la planta cada semana y durante
el total de cinco semanas, para producir el programa maestro de producción (que a
menudo se conoce como carga), compare la carga con la capacidad en horas de mano
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de obra en cada una de las semanas y para las cinco semanas ( esto se conoce como
planeación aproximada de la capacidad)
Producto 1 2 3 4 5 TOTAL
impresoras 6.000 8.250 8.250 9.000 10.800 42.300
El ensamble final tiene una capacidad semanal de 9.000 horas, en las 5 semanas.
b. ¿Existe suficiente capacidad de producción para producir el programa maestro de
producción?
Disponemos de 45.000 horas y el programa maestro de producción requiere en las 5 semanas
de 42.300 horas, pero se debe realizar un reajuste en las semanas 1, 3 y 5.
c. ¿Qué cambios en el programa maestro de producción recomendaría?
Con el anterior reajuste al programa maestro de producción se requiere una menor o igual
capacidad de 9.000 horas semanales para cumplir. Para tener un inventario más equilibrado se
van a pasar 100 unidades a la semana 1 de la semana 3 y se aumentan 60 unidades que tiene en
exceso la semana 5 a la semana 3, así podríamos acarrear con menos costo de inventario entre
una semana y otra.
15. Una empresa manufactura lectores ópticos de barra con base sobre pedidos. La empresa fabrica tres
modelos de lectores ópticos sobre una misma línea de ensamble final. El ensamble final tiene una
capacidad semanal de 20000 horas. El programa maestro de producción de seis semanas y el estándar
final de ensamble de cada uno de los modelos son:
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a) Calcule las horas de ensamble final reales requeridas en la planta cada semana y para
el total de las seis semanas para producir el programa maestro de producción. Compare
la carga con la capacidad de horas de mano de obra en cada semana y durante las seis
semanas
El ensamble final tiene una capacidad semanal de 20.000 horas, en las seis semanas
Con el anterior reajuste al programa maestro de producción se requiere una menor capacidad
de 20.000 horas semanales para cumplir.
16. Una planta de manufactura está en proceso de actualizar su programa maestro de producción para sus
productos. La planta produce un producto con base en producir para existencias. La siguiente tabla
maestra la demanda del producto para las siguientes 6 semanas.
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Semana
Tipo de demanda 1 2 3 4 5 6
Clientes (pronósticos y pedidos 700 1.200 700 500 400 1.200
Almacenes de sucursales 100 100 400 500 200 100
Investigación de mercado 0 50 0 0 10 0
Investigación de producción 10 0 0 0 0 0
TOTAL 810 1.350 1.100 1.000 610 1.300
El nivel de las existencias de seguridad (los inventarios no pueden reducirse por debajo del nivel de
la existencia de seguridad), el tamaño mínimo del lote (por lo menos se debe producir el tamaño
mínimo de lote de dicho producto) y el nivel de inventario final para el producto son:
Prepare un programa maestro de producción de seis semanas para el producto. Suponga que en la
planta existe amplia capacidad de producción.
SEMANAS 1 2 3 4 5 6
DEMANDA 810 1.350 1.100 1.000 610 1.300
INV. INICIAL 1.500 690 1.340 2.240 1.240 630
INV. FINAL 690 1.340 2.240 1.240 630 1.330
PRODUCCION 0 2.000 2.000 0 0 2.000
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Demanda (Cajas) semanas
del producto 1 2 3 4 5 6 7 8
Mercadotecnia
A 50 0 0 50 0 0 50 0
B 0 50 0 0 50 0 0 50
C 0 0 50 0 0 50 0 0
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8
DEMANDA 2550 2000 3500 550 1000 4000 1550 500
INV. INICIAL 4000 6450 4450 5950 5400 4400 5400 3850
INV. FINAL 6450 4450 5950 5400 4400 5400 3850 3350
PRODUCCION 5000 0 5000 0 0 5000 0 0
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8
DEMANDA 4500 2050 4000 5000 7050 9000 4000 4050
INV. INICIAL 4000 7500 5450 9450 12450 5400 5000 9000
INV. FINAL 7500 5450 9450 12450 5400 5000 9000 12950
PRODUCCION 8000 0 8000 8000 0 8600 8000 8000
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SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8
DEMANDA 1500 1500 550 1500 1000 550 1000 500
INV. INICIAL 2000 2500 1000 2450 2950 1950 1400 2400
INV. FINAL 2500 1000 2450 2950 1950 1400 2400 1900
PRODUCCION 2000 0 2000 2000 0 0 2000 0
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