Proyecto - de - Mejora - Productiva - Mantenimiento-1
Proyecto - de - Mejora - Productiva - Mantenimiento-1
Proyecto - de - Mejora - Productiva - Mantenimiento-1
2019
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
GERENCIA
PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO MECÁNICO
AUTOR
Cartavio – Perú
2019
1. Introducción.
3. OBJETIVO PRINCIPAL.
4. MARCO TEORICO.
En cuanto al área de mantenimiento y producción, la empresa no cuenta con una
adecuada programación de mantenimiento y supervisión de labores, que asigne la
ejecución formal del servicio, lo que suscita problemas en apreciación de prioridades de
trabajo en los equipos de elaboración Planta CARATAVIO S.A.A. una vez dadas las
actividades de mantenimiento, es decir, no se consideran si ésta es adecuada y/o
eficiente, por lo que puede notarse las siguientes deficiencias principales en el proceso:
Deficiente control para verificar si el operador ejecuta las actividades
correspondientes asignadas a su persona en ruta.
Dado el proceso establecido, existe alta probabilidad de que no se ejecuten las
rutinas de mantenimiento en tiempo establecido y dicho suceso no sea de
conocimiento de los responsables de maquinaria de manera inmediata.
No se sigue una adecuada planificación de mantenimiento para ejecución, es así
que las fallas de los componentes de las maquinarias se incrementan al no ejecutar
las ordenes de trabajo, ya sea por falta de repuestos o escases de personal, producto
claro de una carencia en los procesos de mantenimiento.
4.1. EL MANTENIMIENTO
Para elaborar un listado de equipos realmente útil, se debe expresar este en forma de
estructura arbórea, en la que se indiquen las relaciones de dependencia de cada uno
de los puntos con los restantes. En una planta industrial se puede distinguir los
siguientes niveles:
NIVEL 1 PLANTA
NIVEL 2 AREAS
NIVEL 3 EQUIPOS
NIVEL 4 SISTEMAS
NIVEL 5 ELEMENTOS
Valor de
Probabilidad Tasa de Fallas
4 Pobre: > 24 Fallas / Año
3 Promedio: 8 - 24 Fallas / Año
2 Buena: 1 - 8 Fallas / Año
Ing. Walter Villarreal Rodriguez
29
1 Excelente: < 1 Falla / Año Trainee Mantenimiento
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
Analizar si ocurriera una parada que tan severo seria el efecto de esta, guiarse
del cuadro adjunto.
Valor de
Severidad
Criterio: Severidad de Efecto Definido
Puede poner en peligro al operador y/o a la Calidad e
Inocuidad del producto. La falla afecta la operación segura
4
y/o involucra la no conformidad con regulaciones
gubernamentales.
Puede poner en peligro al medioambiente. La falla afecta la
3 operación segura y/o involucra la no conformidad con
regulaciones gubernamentales medioambientales.
El encargado del área productiva (miembro del pilar) en conjunto con el supervisor de
mantenimiento para esta área.
Según la información brindada en la tabla y los resultados se podrá definir con qué nivel
de criticad cuenta la máquina. Seguir criterios del cuadro
adjunto.
FECHA DE INSPECCION :
E M
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO
IT DESCRIPCION DEL EQUIPO T.
AC √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X
-
4.13. La determinación de la frecuencia de las tareas de mantenimiento
Una vez determinadas las tareas, es necesario determinar con qué frecuencia es
necesario realizarlas. Existen tres posibilidades para determinar esta frecuencia.
Si tenemos datos históricos que nos permitan conocer la frecuencia con la que se
produce el fallo, podemos utilizar cualquier técnica estadística (las técnicas
estadísticas aplicables son diversas, pero exceden los objetivos de este texto) que
nos permita determinar cada cuanto tiempo se produce el fallo si no actuamos
sobre el equipo. La frecuencia estará en función del coste del fallo y del coste de
la tarea de mantenimiento (mano de obra +materiales + perdida de producción
durante la intervención).
Si disponemos de una función matemática que permitan predecir la vida útil de
una pieza, podemos estimar la frecuencia de intervención a partir de dicha
función. Suele ser aplicable para estimar la vida de determinados elementos,
Flujograma
Flujograma de
de implantación
implantación del MCC
Fase Fase de implantación
Inicial del MCC
5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Variables.
5.1. Variable Independiente.
Propuesta de un plan de mantenimiento centrado en la
confiabilidad (RCM).
Variable dependiente.
Aumento de la Disponibilidad
5.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
SULFITACION DE JUGO 23 3
CLARIFICACION DE JUGO 45 11
CALENTAMIENTO DE JUGO 18 1
FILTRACION DE CACHAZA 45 8
EVAPORACION 82 38
CLARIFICACION DE JARABE 51 20
TOTAL 279 86
ELABORACION #02
SULFITACION DE JARABE 6 2
CENTRIFUGAS 55 28
AIRE COMPRIMIDO 10 1
FUNDICION AZUCAR 8 -
CLARIFICACION LICOR 39 2
FILTRACION LICOR 11 4
SECADO 40 7
ENVASE 35 10
ALMACEN 11 -
LABORATORIO MICROBIOLOGIA 3 -
CAUSA EFECTO
DEFICIENCIAS
EN EL MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS CARTAVIO
Mala planificacion del Falta de espacio en el Uso de equipo inadecuado
Mantenimiento Almacen
CRITICIDAD ESTA MP
PROCESO DESCRIPCION EQUIPO
(A) SAP
Bomba N° 2 Jugo Alcalizado (Lado Calderos) A SI
SULFITACIÓN DE JUGO SUCIO
Bomba N° 1 Jugo Alcalizado (Lado Trapiche) A SI
Clarificador Rapido A NO
Transmision Principal del Clarificador Rapido A NO
CLARIFICACIÓN DE JUGO Bomba GOULD N° 1 Jugo Clarificado (Lado Calderos) A NO
bomba helicidal de cachaza n1 de clarificador rapido A SI
bomba helicidal de cachaza n2 de clarificador rapido A NO
Filtro de Banda de Cachaza A NO
Bomba de Jugo prensado del filtro de cachaza Nº 1 A NO
Bomba de Jugo prensado del filtro de cachaza Nº 2 A NO
Bomba de floculante del filtro de cachaza Nº 1 A SI
FILTRACION DE CACHAZA Bomba de floculante del filtro de cachaza Nº 2 A NO
Sistema Hidráulico de tolva de Cachaza A NO
Transportador inclinado de cachaza a tolva A NO
bombas de agua caliente a las spray del filtro de banda A NO
Transmisión del Transportador inclinado de cachaza A NO
Bomba de Vacío ELMO N° 4 - Evaporadores Cartavio A SI
Bba. Vacío ELMO de Evaporadores Honolulu A SI
Bomba Agua Condensada Pre Evaporadores chicos No.1 A NO
Bomba Agua Condensada Pre Evaporadores chicos No.2 A NO
bomba de jugo claro No. 1 Pre Evaporador No.5-6 A NO
bomba de jugo claro No. 2 Pre Evaporador No.5-6 A NO
Bomba de Agua Condensada No. 1 Pre Evaporador No.5-6 A NO
Bomba de Agua Condensada No. 2 Pre Evaporador No.5-6 A NO
Bomba Agua Condensada cuadros cartavio No.1 A NO
EVAPORACIÓN
Bomba Agua Condensada cuadros cartavio No.2 A NO
Bomba Agua Condensada primeras celdas No.1 A NO
Bomba Agua Condensada primeras celdas No.2 A NO
bomba de jarabe de cuadros cartavio n°1 A NO
Bomba china de Agua fría N° 01 A NO
Bomba china de Agua Caliente N° 03 A NO
Bomba Vertical KSB N° 9 - Agua Fria (6000) A NO
Bomba de Alta presión Hidrolavadora GADNER AND DENVER A NO
Bomba de Alta presión Hidrocinetica A NO
EQUIPOS CRITICOS
TIENE MP 21
NO TIENE MP 70
TOTAL 91
ELABORACION #02
CANTIDAD DE PLAN PLAN
PROCESO RETIRAR MANTIENE MODIFICAR AGREGAR
EQUIPOS ACTUAL PROPUESTO
SULFITACION DE JARABE 6 2 0 2 0 0 2
CRISTALIZACION Y COCIMIENTO 155 58 20 0 38 15 53
CENTRIFUGAS 55 28 0 20 8 17 45
AIRE COMPRIMIDO 10 1 0 1 0 0 1
FUNDICION AZUCAR 8 0 0 0 0 0 0
CLARIFICACION LICOR 39 2 0 1 1 0 2
FILTRACION LICOR 11 4 0 4 0 0 4
SECADO 40 7 0 7 0 5 12
ENVASE 35 10 0 10 0 2 12
ALMACEN 11 0 0 0 0 0 0
LINEA DE PRODUCCION DE AZUCAR 2 0 0 0 0 0 0
LABORATORIO MICROBIOLOGIA 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 375 112 20 45 47 39 131
FRECUENCIA
Noviembre
Diciembre
Setiembre
TIEMPO
No. PERSONAS
PTO.TRABAJO
Octubre
Febrero
Agosto
EJEC.
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Julio
Abril
DESCRIP.
Trabajo
unidad
CODIGO
DEL Pos. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO
%
C
EQUIPO
EQUIPO
(MEDIDA
MIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TIEMPO)
|
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
FECHA DE INSPECCION :
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO
DESCRIPCION DEL EQUIPO √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X
A
301427
MOTOREDUCTOR TK AGITADOR C
1 JUGO ALCALIZADO D
E
F
A
302076
MOTOREDUCTOR TANQUE C
2 AGITADOR SACARATO D
E
F
A
301434
B
MOTOREDUCTOR GUSANILLO C
3 INCLINADO ALIMENTACION DE
D
AZUFRE
E
F
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
FECHA DE INSPECCION :
GUSANILLO DOSIFICADOR DE C
4 AZUFRE D
E
F
A
B
301409
BOMBA CENTRIFUGA DE C
6 SACARATO D
E
F
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES
|
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
Extender el Mantenimiento Basado en la Confiabilidad, en el área de
Extracción y Planta de Alcohol de la Empresa Agroindustrial Cartavio S.A.A.
Contar con un plan de capacitaciones al área de mantenimiento, involucradas
en Mantenimiento Basado en la confiabilidad.
Contar con un constante monitoreo de la documentación existente, sea
utilizada de la forma correcta.
Mantener una comunicación constante entre el área de mantenimiento y el
área logística para evitar demoras innecesarias. Esto será posible manteniendo
una línea directa designando a un encargado en cada área.
8. BIBLIOGRAFIA
[01] https://www.amazon.com/Ingenier%C3%ADa-Cana
Az%C3%BAcar-Peter-Rein/dp/3870401427 / Ingeniería caña de azúcar, preparación de
caña.
[02] Guarimán Guzmán Raúl A. Aplicación de Técnicas de Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad a Máquinas de Colada Continua de Planchones. Universidad Simón
Bolívar. Especialización en Diseño y Mantenimiento Industrial. Octubre, 2005.
[03] Msc. Suárez D; “Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC)” (2008).
[04]MOUBRAY, J. “RCM Reability Centred Maintenance”, Editorial Butterworth
Heinemann, 2da Edition, Oxford, (1.997).
[05] Taller: “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”, Comité de optimización de
infraestructura. Subcomité de confiabilidad. PDVSA INTEVEP. Abril (2006).
[06] MORA G., Alberto, “MANTENIMIENTO”, planeación, ejecución y control. 1ª
Edición. Alfa omega. Grupo Editor SA. México 2010.
[07] Álvarez S., Manuel A; Salas C., Juan. Aplicación de un Plan de Mantenimiento
Centrado En Confiabilidad (MCC), para una planta de Pastas Alimenticias. Universidad
Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Mecánica. Caracas, 2003.
[08] Díaz Cajas, Christian Santiago. Automatización del Análisis de Modos de Falla y
Efectos FMEA en la Ingeniería de Mantenimiento aplicado para la Industria
Ecuatoriana. Ecuador, Octubre 2008.pag. 22.
ANEXO N° 1
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
LISTA ACTUALIZADA
DE EQUIPOS
ANEXO N° 2 – MATRIZ
DE CRITICIDAD
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
ANEXO N° 3-
PLANES DE
MANTENIMIENT
O
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
ANEXO N° 4
DIAGRAMA DE
FLUJO DEL
PROCESO DE
ELABORACION
PROYECTO DE MEJORA – DPTO. MTTO. MECÁNICO. 2019
ANEXO N° 5-
CUADRO DE
ANALISIS DE
MODO Y EFECTO
DE FALLAS