Alegre EF
Alegre EF
Alegre EF
FACULTAD DE INGENIERÍA
AUTORES
ASESORES
I
AGRADECIMIENTOS
II
RESUMEN
III
Design of a proposed model for the improvement of the falsework manufacturing process
using the Lean Manufacturing methodology in the company EMER S.A.C., in the district
of San Juan de Lurigancho
ABSTRACT
The present research project presents as a limiting factor in SMEs, the low production
efficiency of falsework with a value of 68.48%, this value is below the world standard of the
industrial sector 75%. This deficit caused by the inadequate programming of maintenance
and execution of machines, absence of procedure in the change of line, deficient order and
classification of raw material and reduction in the cutting and welding process, lack of
standardization of the welding process and responsibility not assigned in welding quality
control. The impact of the problem is reflected in costs associated with overtime, a
reprocessing cost and penalties for late delivery of orders. The main contribution of the
research is the design of the model by adapting the tools of the Lean Manufacturing
philosophy focused on an SME such as TPM, SMED, 5S, process standardization and
Jidoka.
The proposed design has two levels, strategic and tactical. At the strategic level, by managing
KPIs and identifying waste through the value stream map (VSM) and being able to eliminate
them using Lean Manufacturing tools. The model is based on the application of tools relating
the tactical level with all the actors of the processes through the design of the manufacturing
processes, the design of working methods and the design of the product. Finally, the
processes are evaluated for the evolution of the indicators of each of the processes.
IV
TABLA DE CONTENIDOS
V
2.1.1 Visión .............................................................................................................. 49
2.1.2 Misión .............................................................................................................. 49
2.1.3 Mapa de procesos ............................................................................................ 49
2.1.4 Productos ......................................................................................................... 49
2.1.5 Cadena de valor ............................................................................................... 52
2.1.6 Propuesta de valor de la empresa .................................................................... 53
2.1.7 Mapa de procesos ............................................................................................ 54
2.1.8 Flujo de proceso .............................................................................................. 54
2.1.9 Procesos de producción ................................................................................... 55
2.1.10 Diagrama SIPOC ......................................................................................... 57
2.1.11 Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP) ............................................. 57
2.1.12 Capacidad .................................................................................................... 60
2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 62
2.2.1 Brecha técnica.................................................................................................. 63
2.2.2 Impacto económico.......................................................................................... 63
2.3 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS ..................................................................................... 67
2.3.1 Diagrama de Ishikawa del proceso de rolado .................................................. 67
2.3.2 Producción en rolado ....................................................................................... 67
2.3.3 Diagrama de Ishikawa del proceso de cortado ................................................ 69
2.3.4 Producción en cortado ..................................................................................... 70
2.3.5 Diagrama de Ishikawa del proceso de soldadura............................................. 71
2.3.6 Producción en soldadura .................................................................................. 71
2.3.7 Mapa de flujo de valor actual .......................................................................... 77
El mapa de flujo de valor actual ha sido elaborado en base a la data existente y
presentada en la siguiente figura. ................................................................................ 77
2.3.8 Diagrama de Pareto ......................................................................................... 79
2.3.9 Árbol de problemas ......................................................................................... 85
2.3.10 Hipótesis ...................................................................................................... 86
2.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ........................................................................... 87
VI
3.2.1 Diseño del modelo de solución........................................................................ 89
3.2.2 Descripción específica del modelo .................................................................. 91
3.2.3 Aplicación en el caso de estudio...................................................................... 97
3.2.4 Sostenimiento de metodologías ..................................................................... 137
3.2.5 Resultados de producción .............................................................................. 137
3.2.6 Mapa de flujo de valor futuro ........................................................................ 138
3.3 RESULTADOS ESPERADOS – MÉTRICAS................................................................ 140
3.4 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN ................................................. 141
3.4.1 Presupuesto de la solución............................................................................. 144
3.4.2 Cronograma tentativo de desarrollo del diseño ............................................. 146
VII
ÍNDICE DE TABLAS
VIII
Tabla 32 As Is vs To Be de TPM en la máquina soldadura .............................................. 110
Tabla 33 As Is actividades de preparación interna de roladora ......................................... 112
Tabla 34 To be de actividades de preparación interna de roladora ................................... 113
Tabla 35 Evaluación inicial de 5S en el proceso de producción ....................................... 125
Tabla 36 As Is vs To Be de auditoria en el proceso de producción .................................. 126
Tabla 37 As Is vs To Be de estandarización del proceso de soldadura ............................. 131
Tabla 38 As Is vs To Be de Jidoka .................................................................................... 136
Tabla 39 Resultados de producción ................................................................................... 138
Tabla 40 Resumen de VSM actual vs propuesto ............................................................... 138
Tabla 41 Métricas del proyecto ......................................................................................... 140
Tabla 42 Consideraciones de la implementación en EMER S.A.C................................... 141
Tabla 43 Consideraciones de los componentes para la implementación en EMER S.A.C.
........................................................................................................................................... 142
Tabla 44 Costos de capacitación para la implementación ................................................. 144
Tabla 45 Costos de implementación de 5S ........................................................................ 144
Tabla 46 Costos de implementación de SMED ................................................................. 144
Tabla 47 Costos de implementación de JIDOKA ............................................................. 144
Tabla 48 Costos de implementación de Estandarización del método de trabajo............... 145
Tabla 49 Costos de implementación de TPM .................................................................... 145
Tabla 50 Costos del desarrollo de la implementación ....................................................... 145
Tabla 51 Costos por etapas de implementación ................................................................ 145
Tabla 52 Métricas del proyecto ......................................................................................... 163
Tabla 53 Matriz Leopold - Impactos ambientales ............................................................. 167
Tabla 54 Resultados por medio ......................................................................................... 168
Tabla 55 Resultados por procesos ..................................................................................... 168
Tabla 56 Resultados por actividades ................................................................................. 168
Tabla 57 Matriz de Impactos Ambientales ........................................................................ 169
Tabla 58 Nivel de riesgo evaluación de Matriz IPERC..................................................... 170
Tabla 59 Escalas de evaluación probabilidad-severidad Matriz IPER .............................. 170
Tabla 60 Matriz IPERC AS vs TO BE implementación del modelo ................................ 171
IX
ÍNDICE DE FIGURAS
X
Figura 31. Diagrama de causa - efecto del proceso de cortado ........................................... 69
Figura 32. Diagrama de producción en corte ...................................................................... 70
Figura 33. Diagrama causa - efecto del proceso de soldadura ............................................ 71
Figura 34. Diagrama de producción en soldadura ............................................................... 72
Figura 35. Diagrama de Pareto de motivos de fallas en la máquina soldadora ................... 72
Figura 36. AMEF Procesos de Rolado-Soldadura fabricación EMER SAC....................... 74
Figura 37. AMEF Procesos de Soldadura fabricación EMER SAC ................................... 75
Figura 38. Mapa de flujo de valor actual de EMER S.A.C. ............................................... 78
Figura 39. Tiempo Total Promedio de Demoras ................................................................. 79
Figura 40. Diagrama de horas de paras de equipos ............................................................. 80
Figura 41. Diagrama de distribución de tiempo de actividades en el proceso de rolado .... 82
Figura 42. Diagrama de distribución de tiempo de actividades en el proceso de cortado ... 82
Figura 43. Diagrama de distribución de tiempo de actividades en el proceso de soldadura 83
Figura 44. Diagrama de distribución de tiempo de actividades en el proceso de pintado... 83
Figura 45. Condiciones de área de trabajo. ......................................................................... 84
Figura 46. Árbol de problemas de EMER S.A.C. ............................................................... 85
Figura 47. Árbol de objetivos de la empresa EMER S.A.C. (Elaboración propia) ............. 87
Figura 48. Vinculación de herramientas con causas raíz..................................................... 88
Figura 49.Diseño del modelo de la propuesta de solución .................................................. 89
Figura 50. Desarrollo de la propuesta de solución .............................................................. 91
Figura 51. Diseño de modelo de implementación de TPM ................................................. 92
Figura 52. Diseño de modelo de implementación de TPM ................................................. 93
Figura 53. Diseño de modelo de implementación de SMED .............................................. 94
Figura 54. Diseño de modelo de implementación de 5S ..................................................... 95
Figura 55. Diseño de modelo de implementación de Estandarización del método de trabajo
............................................................................................................................................. 96
Figura 56. Diseño de modelo de implementación de Jidoka ............................................... 97
Figura 57. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo .................................................... 98
Figura 58. Procedimiento de Mantenimiento Correctivo .................................................... 99
Figura 59. Check list de fallas o averías en el proceso de rolado ........................................ 99
Figura 60. Indicadores internos de mantenimiento de la familia cimbras ......................... 101
Figura 61. Listado de actividades mecánicas .................................................................... 102
Figura 62. Listado de actividades eléctricas ...................................................................... 102
XI
Figura 63. Listado de actividades eléctricas ...................................................................... 102
Figura 64. Listado de actividades eléctricas ...................................................................... 102
Figura 65. Ficha técnica de la máquina roladora ............................................................... 103
Figura 66.Ficha técnica de la máquina soldadora.............................................................. 103
Figura 67. Formato de mantenimiento autónomo en máquina roladora............................ 104
Figura 68. Formato de mantenimiento autónomo en soldadura ........................................ 105
Figura 69. Plan de mantenimiento anual de roladora y soldadora..................................... 108
Figura 70. Plan de mantenimiento anual de roladora y soldadora..................................... 108
Figura 71.Formato de verificación de mantenimiento....................................................... 109
Figura 72. Impacto de la implementación de TPM en el OEE .......................................... 109
Figura 73. Listado de actividades de preparación de equipo ...................................... 111
Figura 74. Formato de actividades de preparación de equipo ........................................... 111
Figura 75.Formato de actividades de preparación de equipo ............................................ 112
Figura 76 . Línea del tiempo de las actividades ................................................................ 113
Figura 77. Afiche Capacitación 5S. ................................................................................... 115
Figura 78. Plan de Capacitación 5S. .................................................................................. 116
Figura 79. Clasificación de elementos en espacio de trabajo, según estructura árbol. ...... 117
Figura 80. Formato de organización de materiales............................................................ 118
Figura 81. Formato de tarjeta roja ..................................................................................... 118
Figura 82.Acción final para herramientas ......................................................................... 119
Figura 83. Formato de planificación de limpieza (Elaboración propia) ............................ 120
Figura 84. Formato de limpieza de desechos y residuos en el puesto de trabajo .............. 120
Figura 85. Política de Orden y Limpieza ........................................................................... 121
Figura 86. Guía gráfica identificación almacenamiento correcto. (Elaboración propia) .. 122
Figura 87. Guía gráfica identificación materiales en proceso de producción ................... 123
Figura 88. Guía gráfica herramientas de trabajo ............................................................... 124
Figura 89. Gráfica radial de auditoria inicial 5S ............................................................... 126
Figura 90. Soldadura de filete utilizada en el proceso de soldadura ................................. 127
Figura 91. Formato de método de trabajo para el proceso de soldadura ........................... 128
Figura 92. Listado de actividades de soldadura ................................................................. 129
Figura 93.Procedimiento de estandarización del proceso de soldadura EMER S.A.C. .... 130
Figura 94.Registro de cimbras defectuosas en el proceso de soldadura ............................ 131
Figura 95. Formato de registro de fallas en el proceso de soldadura ................................ 132
XII
Figura 96. Gráfico de fallas en el proceso de soldadura .................................................... 132
Figura 97. Diagrama de flujo de estandarización para la verificación en el proceso de
soldadura............................................................................................................................ 133
Figura 98. Formato sistema de producción Cimbras metálicas EMER SAC - Control de
calidad Soldadura .............................................................................................................. 134
Figura 99. Formato sistema de producción Cimbras metálicas EMER SAC - Control de
calidad Soldadura .............................................................................................................. 135
Figura 100. Formato sistema de producción Cimbras metálicas EMER SAC - Control de
calidad Soldadura .............................................................................................................. 136
Figura 101. Diagrama de Gantt para aplicación de herramientas...................................... 137
Figura 102. Diagrama de Deming ..................................................................................... 137
Figura 103. Mapa de flujo de valor futuro de EMER S.A.C. (Elaboración propia) .......... 139
Figura 104. Cronograma académico de proyecto .............................................................. 146
Figura 105. Cronograma académico de proyecto .............................................................. 147
Figura 106. Cronograma de implementación de proyecto ................................................ 147
Figura 107. Representación del sistema de EMER SAC. ................................................. 148
Figura 108. Cuadro Entidades-Atributos-Actividades ...................................................... 149
Figura 109. Representación del sistema de EMER SAC en el software Arena ................ 150
Figura 110. Corrida inicial con 30 repeticiones AS IS ...................................................... 151
Figura 111. Corrida con 300 repeticiones AS IS ............................................................... 151
Figura 112. Corrida con 30 repeticiones TO BE ............................................................... 152
Figura 113. Corrida con 118 repeticiones TO BE ............................................................. 152
Figura 114. Tiempo de paradas no programadas en la situación actual ............................ 153
Figura 115. Tiempo de paradas no programadas en la situación futura ............................ 153
Figura 116. Indicadores internos de mantenimiento ......................................................... 154
Figura 117. Tiempo de rolado antes de la mejora ............................................................. 154
Figura 118. Tiempo de rolado después de la mejora ......................................................... 155
Figura 119. Tiempo de soldadura antes de la mejora ........................................................ 155
Figura 120. Tiempo de soldadura después de la mejora.................................................... 156
Figura 121. Revisión de Literatura: Cuadro Resumen Casos de Éxito TPM y Gestión de
Mantenimiento ................................................................................................................... 157
Figura 122. Implementación SMED – cambio en tiempo de preparación de máquina .... 158
Figura 123. Formato de auditoría interna para la evaluación de 5S .................................. 159
XIII
Figura 124. Auditoría – Evaluación interna implementación 5S ...................................... 160
Figura 125. Tiempo de reproceso antes de la mejora ....................................................... 161
Figura 126. Tiempo de reproceso después de la mejora ................................................... 161
Figura 127. Porcentaje de reproceso antes de la mejora ................................................... 162
Figura 128. Porcentaje de reproceso después de la mejora .............................................. 162
Figura 129. Flujo económico del proyecto de investigación. ........................................... 164
Figura 130. Representación gráfica flujo económico del proyecto de investigación ....... 165
XIV
1 CAPÍTULO I ESTADO DEL ARTE
El primer capítulo presentará el estado del arte compuesto por el marco teórico y la
revisión de la literatura en referencia a la problemática identificada en EMER SA.C. El
objetivo es analizar la problemática en casos similares alrededor del mundo en el sector
metalmecánico para conocer y seleccionar las técnicas de Lean Manufacturing adecuadas
que ayudaron a reducir el impacto en las empresas.
1.1 Introducción
1.1.1 Antecedentes
Las industrias de manufactura en la actualidad están conformadas por empresas
clasificadas como PYME’s, el reto para alcanzar el nivel de competitividad frente a
organizaciones ya establecidas en el mismo sector, las empresas pequeñas se deben
centrar en factores claves relacionados a los procesos industriales para mejorar su nivel
de eficiencia, a través del uso adecuado de materiales, máquinas y calidad de los
productos, el cual impulsa el desarrollo de le economía. (Velosa y Sanchez, 2012)
1
en porcentaje de la producción de acero en los 10 países más importantes de producción
de este material.
Según la Asociación Mundial del Acero (WSA, 2017) menciona que el uso a nivel
mundial del acero según los sectores económicos se distribuye como se muestra en la
siguiente figura.
En el marco global, los países que presentan mayor desarrollo en el sector metalmecánico
son Estados Unidos, Japón, China, Alemania y España. La actividad de manufactura y el
comercio en los países mencionados anteriormente tienen relación con el entorno
económico como consecuencia de las exportaciones de diferentes productos realizados
2
en este sector. Es importante analizar dicho entorno para conocer el aporte económico
que genera la industria manufacturera. El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016),
estimó el crecimiento mundial de 3,6% para el año 2017 del sector metalmecánico
proyectándose al incremento de las ventas en el mercado y en desarrollo de actividades
relacionadas al sector en mención. En el año 2015 se observó un aumento en el volumen
de fabricación en la industria de un 7,4% debido al crecimiento en la demanda de
productos de la industria metalmecánica. (CANACINTRA, 2019)
3
establecido por el área de planificación respecto a un determinado producto y uno de los
impactos más importante es el incremento del costo de producción. El valor estándar del
indicador de Eficiencia Real de Producción a escala mundial según su competitividad
para diferentes tipos de industria se estableció un valor de comparación en base a la
herramienta que puede clasificar en una escala valorativa el porcentaje de OEE o ERP
para mejorar sus procesos y alinearlos al valor de clase mundial. En la siguiente tabla se
observa la clasificación con valores del porcentaje ERP para clasificarlos según su
competitividad en el mercado.
Nota: Tomado de “Una herramienta de mejora, el OEE (Efectividad Global del Equipo)” por Hugo Leonel
Alonzo González, 2009. Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Cuba
Además, el análisis realizado por Hugo Alonzo también incluye a sectores de manufactura
en específico para medir el nivel de competitividad a través del indicador de Eficiencia
General de Equipos para contribuir con la mejora de cada tipo de industria considerando
producción, mantenimiento, confiabilidad y calidad. En la Tabla 3 se muestra la escala
valorativa para determinados sectores industriales a nivel mundial, los cuales se
establecido como ejemplos de clase mundial.
4
Tabla 3 Escala valorativa OEE por sector industrial a nivel mundial
Nota: Tomado de “Una herramienta de mejora, el OEE (Efectividad Global del Equipo)” por Hugo Leonel
Alonzo González, 2009. Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Cuba
5
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2018) informó que las exportaciones
provenientes en el sector metalmecánico ascendieron a US$ 383 hasta octubre del 2018,
la cifra representó un crecimiento del 16% posicionando a este sector como el tercero de
mayor crecimiento en nuestro país. La evidencia del dinamismo se debe a la demanda de
vidrios enmarcados utilizados en la producción de vehículos, así como, el incremento de
las exportaciones de máquinas de sondeo. A continuación, se presenta la gráfica de
evolución de las exportaciones del sector metalmecánico desde el año 2013 hasta el 2018.
En el 2018, contabilizando solo los meses entre enero y octubre, el sector creció 10,2%,
impulsado por la mayor demanda interna generada por el crecimiento de la inversión
pública y privada. Las exportaciones de productos metalmecánicos sumaron US$ 486
millones FOB, lo cual representa un incremento del 13,5% respecto al 2017 (SNI, 2019).
Por otro lado, luego de una contracción del sector minería-hidrocarburos del 1,2% en
6
2018 se ha pronosticado una expansión de 3,9% para este 2019; lo cual, significa una gran
oportunidad para el segmento en cuestión (SNI, 2019).
1.1.2 Problema
En la actualidad, el sector metalmecánico se ha incrementado competitivamente en el
mercado de América Latina como principal proveedor de insumos y productos de sectores
industriales, mineros y de construcción han crecido en el mercado. (PRODUCE, 2017)
Sin embargo, la eficiencia en las líneas de fabricación en el sector metalmecánico según
la Sociedad Nacional de Industrias (2018) en la encuesta de opinión industrial en el año
2018 tiende a ser limitada por factores importantes durante el proceso de producción en
las empresas de sectores como metalmecánica, plásticos, confecciones, alimentos y
bebidas, maquinaria y equipo, textil, papel y productos de papel, partes y piezas para
vehículos, caucho, minerales no metálicos, entre otros, están relacionados con los altos
costos de producción, falta de maquinaría o equipo apropiado y demora en la entrega de
insumos.
Por ello, desde el contexto industrial las empresas de este sector apuntar a un indicador
fundamental como la Eficiencia Real de Producción que mide el desempeño de los
7
procesos de una línea de fabricación para utilizarla como herramienta de competitividad,
ya que el indicador se adapta a la estructura de un determinado proceso productivo y flujo
de información.
1.1.3 Importancia
El sector metalmecánico es uno de los más importantes en nuestro país, esto se evidencia
en el incremento de las exportaciones de los productos relacionados al rubro en mención,
el cual creció en más de 8% en el año del 2018 respecto al año anterior (Sociedad de
Comercio Exterior del Perú, 2018). Sin embargo, los factores limitantes para el desarrollo
de esta actividad económica están relacionada directamente con la gestión de los procesos
productivos. Por ello, las PYMES del Perú buscan establecer acciones para ser
competitivas en el mercado, para poder alcanzar el objetivo en mención las PYMES
deben mejorar sus procesos internos para incrementar la eficiencia de la línea de
fabricación y ser rentables a lo largo del tiempo.
1.1.4 Motivación
La empresa en estudio pertenece a la industria metalmecánica, específicamente desarrolla
el proceso de fabricación de cimbras, en una PYME de Lima. La principal motivación de
la investigación se encuentra en implementar un modelo basado en los pilares de TPM
dentro de una pequeña empresa para obtener resultados a corto plazo según la
disponibilidad de sus recursos. El incremento de la eficiencia se planea obtener mediante
una baja inversión, reduciendo el costo de sus desperdicios y con ello mejorar la
rentabilidad de la empresa.
1.1.5 Objetivos
1.1.5.1 Objetivo general
Diseñar e implementar una propuesta de mejora de procesos para incrementar la
eficiencia en la línea de fabricación de cimbras utilizando la metodología Lean
Manufacturing, en la empresa EMER S.A.C.
8
Objetivo 4: Validar la solución, evaluar los resultados As Is versus To Be, analizar
su viabilidad económica como también reconocer los alcances y limitaciones del
estudio
1.1.6 Propuesta
El modelo por implementar se enfoca en el incremento de eficiencia en la línea de
fabricación de cimbras tiene como base la aplicación de herramientas basadas en la
filosofía Lean Manufacturing, tales como TPM, SMED, 5S, Estandarización de procesos
y Jidoka. Todas estas técnicas se aplicarán en dos niveles, táctico y operativo con el
objetivo de ejecutarse a detalle en cada uno de los procesos críticos y evaluarlos a través
de los KPI’s correspondientes.
9
1.2.2 Proceso
Según la normativa ISO 9000 se define como proceso al “conjunto de actividades
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados”. (ISO 9001, 2008, p.10)
10
1.2.4.3 Procesos de apoyo
Un proceso de apoyo es aquel que brinda recursos fundamentales, en su
mayoría, insumos para los procesos centrales y son necesarios para la
administración de la empresa. (Krajewski et al., 2008)
11
1.2.5.2 Proceso por lotes
El proceso por lotes es un “proceso que se distingue de un proceso de trabajo
por sus características de volumen, variedad y cantidad.” (Krajewski et al., 2008,
p.130)
12
1.2.6.3 Estrategia de fabricación para mantener en inventario
La estrategia de fabricación para mantener en inventario es utilizada para
productos que tenga alto volumen de producción y pronósticos precisos. Esta
estrategia de inventario se aplica para procesos en línea o de flujo continuo.
(Krajewski et al., 2008)
13
1.2.7.3 Tiempo normal
El tiempo normal “es el tiempo neto o normalizado que necesita un operario para
realizar un trabajo, haciéndolo a velocidad normal y en condiciones normal.”
(OIT, 1996, p.289)
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = × Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =
1 − 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
14
Figura 7. Tabla Sistema de suplementos por descanso porcentajes
Nota: “Implementation of total productive maintenance: A case study” por Chan, Lau, R.W.L., Chan, Kong,
2003
15
de los procesos y flujos del sistema productivo. (Sarria M, Fonseca, G, Bocanegra
C, 2017)
16
Figura 9. Elementos claves del TPM
Nota: Tomado de “Introducción al Estudio del trabajo” por Organización Internacional del
Trabajo, 1986
Las actividades del sistema propuesto por la filosofía TPM tienen como objetivo
incluir al operador para cuidar el equipo durante el proceso de trabajo, así como
su conservación frente a la contaminación, suciedad y desorden. (Fernández y
González, 2018, p.25)
17
Tercer Pilar: Mantenimiento programado
El cuarto pilar de la filosofía TPM tiene como objetivo evaluar la calidad del
producto mediante la reducción de variables que pueden afectar componentes de
la máquina que se encuentren en contacto directo con el material en trabajo.
(Fernández y González, 2018, p.26)
El sexto pilar tiene como objetivo mejorar las áreas que brindan soporte al área de
producción para eliminar las actividades que no generan valor al proceso. En este
pilar se agrupa el significado de TPM, la total participación de sus miembros (T),
productividad (P) y mantenimiento de clientes actuales y nuevos (M). (Fernández
y González, 2018, p.27)
El séptimo pilar habla de las habilidades que deberá desarrollar el operador para
identificar posibles averías y analizar las causas, así como aprender el adecuado
funcionamiento de los equipos para resolver las averías que puedan tener
diferentes equipos. (Fernández y González, 2018, p.27)
El octavo pilar tiene como objetivo no tener accidentes y tener espacios limpios,
es decir, “cero accidentes” y “cero contaminación”. Las acciones realizadas en un
18
puesto de trabajo para mejorarlas medidas de seguridad y asegurar las condiciones
de trabajo de los operadores. (Fernández y González, 2018, p.28)
19
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
La planificación del desarrollo del estado del arte es el primer paso para organizar
cuáles serán los conceptos de búsqueda de problemáticas similares a nuestro
sector y los pasos a seguir para la selección de artículos. En este paso se analiza
las palabras claves como Lean Manufacturing, Metalworking, SMED, TPM y 5S.
20
PASO 2: Definición de estrategia de búsqueda en bases de datos
Escenario: Metalmecánica
21
Nota: Criterios de selección de artículos científicos. Elaboración Propia
El análisis y síntesis del grupo de casos de éxito, diagnóstico del flujo productivo
y propuestas de solución. En primer lugar, los cuarenta (40) artículos de
investigación fueron filtrados y seleccionados enfocados en el vínculo con el área
de investigación y el problema identificado.
Proceso para resolver el problema: Los componentes utilizados son las herramientas
TPM, SMED, 5S. La aplicación de la herramienta TPM se realiza con el objetivo de
mejorar el trabajo de los equipos y del mismo modo se aplica en conjunto con la
herramienta SMED que facilita el cambio de la línea para reducir las paradas correctivas
23
con el objetivo de reducir el tiempo de ciclo. El uso de la herramienta SMED se aplicó en
procedimientos de reducción de configuración alcanzando 24% del total de
procedimientos que se encuentran estandarizados. En el estudio realizado se encontró que
aplicando la filosofía Lean Manufacturing se logró la mejora del proceso de trabajo en un
28.7% en la línea de fabricación de cartón.
Proceso para resolver el problema: El modelo propuesto utiliza el software Arena con la
gestión de procesos para identificar y eliminar las que no agregan valor en la línea de
fabricación. La técnica de validación utilizada por los autores se establece bajo la
medición del tiempo takt y la cantidad de lotes entregados a tiempo, así como el
porcentaje de productividad. El modelo propuesto incrementó la productividad en 24.8%
con respecto a la productividad inicial. El tiempo takt se redujo en un 20% y las
penalidades por pedidos atrasados se redujeron en un 84%.
Artículo 3: Aseem Acharya, Dhairya Garg, Navnidh Singh & Utkarsh Gahlaut
(2019) Plant effectiveness improvement of overall Equipment effectiveness using
autonomous Maintenance training: - a case study.
24
Problema: El caso de estudio Toyota analizado por Acharya et al. (2019) presenta
problemas de eficiencia en el sistema de producción debido a fallas en el equipo, el
mantenimiento programado no consideraba paradas imprevistas; las pérdidas de
configuración y ajuste no se encuentran dentro de la planificación. Las pérdidas por
rendimiento son causadas por la máquina en el cambio de línea hasta que pueda alcanzar
la estabilización. El tiempo de cambio de línea duraba 450 minutos y el indicador OEE
se encuentra en 52,5%, un valor menor al estándar mundial.
Artículo 4: Jha, K. K., Thakkar, J. J., y Thanki, S. J. (2020) Cycle time reduction in
outsourcing process: case of an Indian aerospace industry
25
Motivación: El autor realiza un análisis de procesos simulado en el software que permite
determinar el tiempo mínimo, promedio y máximo de las actividades de procesos de
orden de compra.
Proceso para resolver el problema: El autor valida los procesos de compra mediante la
planificación operativa real versus la simulación. El modelo de simulación para reducir
el tiempo de ciclo en la operación cuello de botella, mejoró el sistema de compras en un
333,65%, se redujo de 104 días a 69 días.
Motivación: Los autores proponen reducir el tiempo de ciclo al tiempo takt para
considerarse sostenible en el mercado.
Descripción del aporte: Modificación del mapa de valor según la sostenibilidad del
proceso.
26
Mapping alcanzando el incremento de la eficiencia del proceso de producción a 93% en
promedio de las operaciones de la línea.
Artículo 6: Schindlerová, V., Šajdlerová, I., Michalčík, V., Nevima, J. & Krejčí, L.
(2020) Potential of Using TPM to Increase the Efficiency of Production Processes.
Problema: Los autores enfrentan paradas técnicas y paradas no planificadas de los equipos
de fabricación debido a fallas, reparaciones y mantenimiento no planificado,
consecuencia de que la empresa de caso de estudio no realizaba actividades de prevención
o diagnóstico permaneciendo con niveles más bajos de sistemas de gestión de
mantenimiento, esto traía consigo un alto costo por reparaciones y accidentes de
sobrecarga de producción.
Motivación: El objetivo de esta investigación es implementar los principios de TPM y
lograr casi el 100% de usabilidad de las máquinas, cuando no haya fallas e incidentes no
deseados y alcanzar lo ideal.
Metodología y herramientas: TPM, Lean manufacturing.
Descripción del aporte: Los autores presentaron enfoque presentado y los resultados
obtenidos subrayan la importancia de aplicar los principios de TPM en la práctica y su
contribución indiscutible a la capacidad de incrementar el desempeño empresarial.
Proceso para resolver el problema: Mediante planes de mantenimiento semanales,
Diagrama de anomalías detectadas y un ejemplo de una tarjeta TPM, gráficos de
estadísticas. Los resultados del estudio experimental mostraron que la cantidad de tiempo
de inactividad técnico estaba disminuyendo en todos los dispositivos monitoreados en el
período monitoreado, en un dispositivo hasta el objetivo requerido del 40% ya durante el
tiempo de implementación, en los otros dos durante unos meses.
Artículo 7: Bidarra, T., Godina, R., Matias, J. & Azevedo, S. (2018) SMED
methodology implementation in an automotive industry using a case study method
Problema: Los autores realizaron un estudio en una planta de producción que necesitaba
implementar nuevas prácticas para incrementar la eficiencia y productividad asociada a
los procesos productivos debido a disminución en producción. El defecto diagnosticado
más evidente fue la existencia de un largo tiempo de espera durante el proceso generando
cuellos de botella, esto debido a la falta de equilibrio en la secuencia de actividades de
mantenimiento. El tiempo total para cambiar de líneas de producción era, en promedio,
27
51 minutos de los cuales 45 minutos correspondían al tiempo de preparación de los
equipos
Motivación: El objetivo de los autores es demostrar la contribución de la metodología
SMED (causa) para reducir los tiempos de montaje (efecto) en el proceso de estampación
de una unidad de producción en componentes metálicos y pertenecientes a un grupo
industrial de la industria automotriz.
Metodología y herramientas: SMED.
Descripción del aporte: La implementación de SMED dentro de esta empresa abrió varias
oportunidades para nuevas mejoras, incluso para nuevos puestos de trabajo en el futuro,
debido a las posibilidades de la manufactura esbelta.
Proceso para resolver el problema: Mediante 3 etapas de implementación en el
mantenimiento de los equipos de la empresa de caso de estudio:
Etapa 1: Separación de tareas internas y externas.
Etapa 2: Conversión de tareas internas en externas.
Etapa 3: Optimización de todas las actividades de Setup.
La aplicación de esta metodología Lean se basó en la reorganización del trabajo, la
capacitación y la implementación de un método sistemático y eficaz para realizar las
distintas operaciones. De este modo, se confirmó que SMED proporciona ganancias
notables en los componentes de método y organización, y las mejoras obtenidas fueron
del orden de una reducción del 45% en el tiempo de configuración.
Artículo 8: Morales Méndez, J. & Rodriguez, R. (2017) Total productive
maintenance (TPM) as a tool for improving productivity: a case study of application
in the bottleneck of an auto-parts machining line.
Motivación: Los autores buscan encontrar la opción que permita conseguir el objetivo de
aumentar la OEE en un 15% para cada semestre de 2015 se propuso como parte de la
aplicación de TPM a esta estación de trabajo.
28
Metodología y herramientas: TPM, 5S.
Descripción del aporte: La implementación de SMED dentro de esta empresa abrió varias
oportunidades para nuevas mejoras, incluso para nuevos puestos de trabajo en el futuro,
debido a las posibilidades de la manufactura esbelta.
Descripción del aporte: Este estudio de investigación ayuda a exhibir el potencial oculto
existente en la industria estudiada, así como una selección de técnicas apropiadas para
mejorar la productividad, a través de erradicar los desechos y las actividades sin valor
agregado en todas las etapas para mejorar la productividad general.
29
al 5,65% mediante la codificación de datos. Después de la implementación de las
herramientas lean adecuadas, el reproceso de reetiquetado se ha reducido en un 85,5%.
Descripción del aporte: El proyecto de mejora para reducir el tiempo de cambio para el
proceso de recorte, puede ser aplicado para otros casos relacionados con el proceso de
mejora del cambio.
30
Problema: Alto número de fallas en una determinada familia de máquinas en una empresa
automotriz. El OEE en los meses de agosto, octubre y noviembre del 2017 no superó la
barrera del 80%.
Descripción del aporte: El autor utilizar la técnica 5S para reducir los tiempos de tareas y
ordenar el espacio de trabajo.
Artículo 2: Dias, J.A., Ferreira, L.P., Sá, J.C., Ribeiro, M.T. & Silva, F.J.G. (2019)
Improving The Order Fulfilment Process At A Metalwork Company.
31
en simultáneo. Se establecieron herramientas para controlar la producción, las cuales eran
medidas para mediante indicadores para evaluar el desempeño.
Artículo 3: Rahul S. Mor, Arvind Bhardwaj, Sarbjit Singh, Anish Sachdeva (2018)
Productivity gains through standardization-of-work in a manufacturing company
Descripción del aporte: El autor realiza en base a la estandarización del trabajo mediante
la clasificación de actividades que agregan valor al proceso.
32
Problema: La necesidad de reducir los desechos en los procesos de una empresa que
produce equipos mecánicos. Es esencial para la empresa de caso de estudio mejorar la
productividad de los procesos en una empresa que fabrica productos mecánicos.
33
Proceso para resolver el problema: Se validaron las herramientas a través de estudios
previos y simulación virtual que arroja resultados favorables en cuanto a reducción de
tiempo que no agrega valor y el aumento de la producción. Los resultados muestran que
en el sistema propuesto con las herramientas se mejora el tiempo productivo y la
producción.
Descripción del aporte: Los hallazgos confirmaron que se puede aplicar tanto en la
industria manufacturera como en la industria de servicios. Debido a la menor inversión
de recursos, se puede implementar en cualquier empresa como pequeña, mediana y gran
empresa.
Proceso para resolver el problema: A través del uso del indicador OEE (Eficiencia
General de Equipos), Brainstormings, Root causes. Este estudio mejoró la calidad
demorada y deficiente del proceso de asfalto al construir un cobertizo y un techo
transportador a partir de una lámina de metal de construcción rígida. El proceso de control
se puede realizar manteniendo el galpón y la cinta transportadora en buenas condiciones
y listos para usar todo el tiempo. En cuanto al área de construcción, 5S tendrá éxito,
requiriendo estrictos sistemas de mantenimiento, comunicación bidireccional entre la alta
dirección y los empleados inferiores, anuncio a todos los empleados de que 5S es
fundamental y requiere el esfuerzo conjunto de los trabajadores, el autocontrol mínimo
asociado con la ejecución y el cumplimiento con los principios de coherencia en la
limpieza y el arreglo.
34
Artículo 7: Braglia, M., Frosolini, M. & Gallo, M. (2017) SMED enhanced with 5-
Whys Analysis to improve set-up reduction programs: the SWAN approach
Artículo 8: Maalouf, M. & Zaduminska, M. (2019) A case study of vsm and smed in
the food processing industry
35
Motivación: Los autores muestran un caso efectivo de aplicación de herramientas lean en
un sector, bastante complicado de aplicar debido a los diversos factores que impiden que
estas operaciones de mejora de procesos se lleven a cabo. Con el fin de incentivar el uso
de este tipo de herramientas de optimización en sectores productivos anteriores, que no
han tenido tanto éxito, los autores aportan este artículo para informar cuán importante y
totalmente efectivo es el uso de herramientas Lean.
36
Descripción del aporte: El estudio valida la implementación de las 5S como una
herramienta fundamental para los logros generales en las mejoras de rendimiento tanto
cuantitativas como cualitativas en las organizaciones de fabricación y servicios.
37
1.3.2.3 Conclusiones
¿Qué herramientas de la filosofía Lean Manufacturing son más adecuadas para PYMES?
Tabla 5 Herramientas de Lean Manufacturing adecuadas para PYMES
38
La herramienta SMED permite evaluar el procedimiento actual para la
preparación de un equipo y todos los componentes que son necesarios para
cambiar la línea de producción para iniciar el proceso productivo de un Carlos Monteiro, Luís Ferreira, Nuno
SMED determinado productivo. El objetivo es eliminar las actividades que no Fernandes, J. C. Sá, M. Ribeiro, F. J. G.
agregan valor para reducir el tiempo de preparación de la máquina. En las Silva (2019)
PYMES este ahorro significa disponibilidad de las máquinas para
incrementar la producción.
La herramienta 5S consiste en realizar cinco pasos para eliminar todo lo
que se considere innecesario en el lugar de trabajo (clasificar), ya que solo
se debe tener lo que se necesita, que cada elemento debe tener un lugar para
5S J. Oliveira, JC Sá, A. Fernandes (2017)
todo y todo debe estar en su lugar (ordenar), limpiar el espacio de trabajo,
optimizar el proceso o actividad (estandarización) y garantizar que se siga
la técnica (disciplina) y enfoque para lograr una producción eficiente.
La estandarización del método de trabajo permite homogenizar el
procedimiento para obtener tiempos de producción similares en un
Estandarización del método determinado proceso de la línea de producción. La técnica puede ser Rahul S. Mor, Arvind Bhardwaj, Sarbjit
de trabajo aplicada en PYMES porque en muchos casos los trabajos son manuales y Singh, Anish Sachdeva (2018)
pueden ayudar a reducir actividades que no agregan valor al proceso
productivo.
Nota: Elaboración Propia
39
¿Cuáles son los indicadores que permiten medir el impacto de la aplicación de las herramientas proporcionadas por la filosofía Lean Manufacturing?
Tabla 6 Indicadores para medir el impacto luego de la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing
Nota: Elaboración Propia
40
¿Cuáles son los resultados proporcionados por las herramientas filosofía Lean Manufacturing en las PYMES?
41
En una empresa automotriz se observaron problemas de falla por
disponibilidad y calidad en los equipos, porque lo que se aplicó la
herramienta TPM para reducir el tiempo en ese tipo de desperdicio.
Los valores de las métricas MTBF, MTTR and Availability, se
incrementaron en el primer trimestre del 2018. La disponibilidad en
el último trimestre de 2017 promedió el 95.9%, mientras que en el I M. Ribeiro, R. Godinab, C. Pimentela, F. J. G.
Sistemas Eficientes
primer trimestre de 2018 la disponibilidad promedio alcanzó el Silva, J. C. O. Matias (2019)
97.1%. Aunque el valor de disponibilidad aumentó
considerablemente en un 1,2%, no fue posible alcanzar el valor
objetivo de al menos 98% de disponibilidad.
42
clasificar las operaciones identificando que el flujo de producción
se demoraba en la operación de horneado. El tiempo de trabajo
promedio se identificó por 287 segundos y el tiempo máquina de
332 segundos con una capacidad de producción de 54 piezas por un
turno de 7 horas de trabajo. La mejora de las estandarizaciones de
procesos aumentó la producción de 58 piezas en un turno de 7 horas
de trabajo.
Nota: Elaboración Propia
43
1.3.2.4 Limitaciones
Tabla 8 Limitaciones de la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing
Limitaciones Referencias
El estudio utiliza la metodología Lean Six Sigma presentado en una PYME. Los autores recomiendan
analizar el marco de aplicación según el tipo de proceso para validar los resultados según la herramienta
de respuestas rápidas versus la herramienta 5S o Kanban que permite estandarizar procesos mediante
Sunil Kumar, et al. (2018)
procedimientos sencillos para actividades repetitivas redujeron el tiempo promedio del proceso. La
metodología Quick Response Mnaufacturing (QRM) estandariza procesos mediante procedimientos
sencillos para actividades repetitivas redujeron el tiempo promedio del proceso.
El costo de implementación es un punto importante para las PYMES cuando se decide de forma
estratégica cambiar los procesos. La implementación de las herramientas Lean Manufacturing no tienen Gómez, P., & Filho, M.
un valor elevado en costo, sin embargo, se debe validar en la parte gerencial para que sean analizadas y (2017)
consideradas como prioridad para implementar según el presupuesto asignado a mejoras.
44
1.4 Marco Normativo
1.4.1 Normas vigentes
En la presente investigación es importante considerar las normas vigentes entorno
al sistema productivo, las cuales regulan y permiten conocer el reglamento para el
desarrollo adecuado de las actividades en nuestro sector.
Artículo 1
Artículo 12
Artículo 82
Artículo 100
45
b. Deberán ser seleccionados de acuerdo con las condiciones de trabajo,
climáticas y contextura del trabajador.
46
1.4.3 Protocolo Covid - 19
Este protocolo, forma parte de las consideraciones del proyecto, debido a las restricciones
de trabajo, que actualmente y en los próximos meses, se tendrán en cuenta a nivel
nacional, regional y mundial. Para ello se establecen actividades relacionadas a brindar
mayor seguridad al personal laboral, como la desinfección periódica de los espacios de
trabajo, contar con los equipos de protección personal, mascarillas, guantes, además de
alcohol en gel personal para desinfectarse en el inicio y fin del periodo laboral diario.
Nos apoyamos en este documento, debido a que este fortalece los sistemas de vigilancia,
contención y respuesta frente a la propagación del COVID-19 que las autoridades
recomiendan o están estableciendo en el sector metalmecánico. Abarcando, disposiciones
generales, disposiciones básicas, sanitarias, de control operativo, capacitaciones y
sensibilización, a considerar, para prevalecer la integridad, salud y bienestar de los
trabajadores del sector de estudio.
47
2 CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Este capítulo presentará el análisis del problema presente en EMER SA.C., a través
de indicadores explicados en el anterior capítulo. El objetivo es cuantificar la
problemática, analizar las causas raíz e impacto. El análisis permitirá identificar las
herramientas y técnicas de Lean Manufacturing adecuadas para reducir el impacto
del problema encontrado.
48
2.1.1 Visión
Convertirnos en una empresa líder en el mercado nacional con la fabricación
eficiente de productos metalmecánicos brindando calidad, excelente servicio e
innovación permanente.
2.1.2 Misión
Asegurar las necesidades de nuestros clientes, a través de nuestros productos que
generen valor agregado a su negocio.
2.1.4 Productos
EMER S.A.C. ofrece diversos productos en base a insumos metálicos tales como
cimbras, carros encofradores, tanque espesador, tanque pulmón, entre otros, como
se muestra en la siguiente tabla. Sin embargo, en la presente investigación está
enfocada en la línea de fabricación de las cimbras.
49
Tabla 9 Familias de productos de EMER S.A.C.
50
Tolvas Pisos gratín
El análisis PQ tiene como objetivo identificar los productos con mayor volumen
de venta para la identificación del producto nos basaremos en información del
año 2018 (Anexo 2). El análisis determinó que los productos más importantes
son los echaderos, planchas acanaladas y cimbras, ya que representan el 80,42%
del volumen de ventas. Este análisis se complementa con la aplicación de la
herramienta ABC y contrastar los ingresos de EMER.
El análisis ABC tiene como objetivo identificar los productos que representan
los mayores ingresos, en la presente investigación se identificó que el 80% de
los ingresos totales en el año 2018 (Anexo 3) estaba compuesto por cimbras
metálicas en un 62,55%, grúas y echaderos.
Los resultados obtenidos por ambas técnicas, P-Q y ABC denotan diferencia en
los productos, ya que el producto patrón se identifica no solo por el volumen de
venta, sino por el producto que genera mayor ingreso a la empresa.
51
La familia de productos identificada como producto patrón son las cimbras
metálicas, en la siguiente tabla se observa cada uno de los productos que
contiene la familia.
Productos Patrón
Cimbra 3.00X3.10
Cimbra 4.50X4.90
Cimbra 4.00X3.90
Cimbra 3.50X3.90
Cimbra 5.80X6.25
Cimbra 5.80X6.70
Nota: Los productos patrón se han identificado a través del análisis P-Q y ABC. Elaboración
Propia
La empresa EMER S.A.C. posee una cadena de valor según sus principales
características debido al crecimiento de la organización durante los 47 años
presente en el mercado. En los últimos años, los procesos de la empresa tienen
como operación de apoyo la tecnología en el área de logística de entrada y
logística de salida para permiten el adecuado flujo de material y productos.
52
2.1.6 Propuesta de valor de la empresa
En la siguiente figura se propone el modelo business canvas para EMER S.A.C.
tiene un nivel competitivo alto, puesto que la empresa tiene presencia en el
mercador desde hace 47 años, lo cual permite tener una ventaja frente a posibles
nuevos competidores. Además, la empresa está en constante mejora de sus
procesos y calidad de sus productos. En adición a esto, la empresa con el
transcurso de los años ha ido mejorando el contacto con sus partners clave como
lo son sus proveedores de materia prima, lo cual le permite ofrecer un producto
de calidad y que marque la diferencia frente a sus competidores.
MAQUINARIA REUNIÓN
ESPECÍFICA PARA PRESENCIAL
LA PRODUCCIÓN (PREVIA CITA)
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PEDIDOS DE
COSTOS MTTO LOS NUEVOS
ADMINISTRATIVOS
CONTRATOS
ELABORACIÓN PROPIA
Figura 16. Business Model Canvas de EMER S.A.C.
Nota. Elaboración propia
53
2.1.7 Mapa de procesos
54
2.1.9 Procesos de producción
Las operaciones de la línea de producción se inician cuando el cliente realiza su
pedido y es aprobado por el área de ventas para enviarla al área de producción y
poder genera la orden de producción. Los materiales son aprobados por el área de
logística según la orden de trabajo y son enviados desde el área de almacén para
iniciar con el proceso de producción. El primer proceso es rolado, donde la viga
es movilizada desde el almacén hasta la mesa de trabajo y se configura roladora
según sea su tamaño para el doblado. La viga es doblada según especificaciones
del pedido.
56
2.1.9.1 Datos generales
La empresa cuenta con una planta de fabricación de un nivel dedicada a la
producción de familias de productos mencionados anteriormente.
S I P O C
-Viga de acero -Viga rolada
-Planchas de acero -Piezas no conforme
Almacén de
-Pintura -Merma
materia Rolado Cortado
Requisitos: Radio de
prima Requisitos: Certificado de
roladura según
calidad de la viga
especificaciones
-Viga rolada -Viga cortada
-Placas de acero
-Planchas de acero
-Angulos
Rolado Requisitos: Certificado de Cortado Soldadura
Requisitos: Número de
calidad de la viga,
placas y angulos necesarias
dimensiones requeridas por
para soldadura
las piezas
-Viga cortada
-Viga soldada a placas de
-Placas de acero
acero y angulos
-Angulos
Cortado Soldadura Pintado
Requisitos: Número de Requisitos: Número de
placas y angulos necesarias placas y angulos necesarias
para soldadura para soldadura
-Cimbra soldada Cimbra según los
Soladura Pintado Cliente
-Pintura requerimientos del pedido
57
Figura 24. Diagrama de operaciones (Elaboración propia)
58
Figura 25. Diagrama de operaciones (Elaboración propia)
59
2.1.12 Capacidad
2.1.12.1 Capacidad planificada
Limpieza: 30 minutos (15 minutos al inicio del día y 15 minutos al final del día)
60
2.1.12.3 Proceso de corte
Actualmente en el proceso de corte cuenta con dos máquinas y un operador.
Limpieza: 30 minutos (15 minutos al inicio del día y 15 minutos al final del día)
Limpieza: 30 minutos (15 minutos al inicio del día y 15 minutos al final del día)
61
2.2 Identificación del problema
En la siguiente tabla se observarán los tiempos promedio en las demoras que
enfrenta EMER S.A.C. e impactan en la reducción de sus ingresos, los datos
mostrados son referentes a los últimos 6 meses en el proceso de fabricación de la
familia de cimbras.
En la ilustración anterior, se observa que la eficiencia por proceso en los últimos 6 meses,
el cual tiene como promedio en el proceso de rolado 66,93%, en el proceso de cortado
71,50%, en el proceso de soldadura con 62,58% y el proceso de pintado 72,92%. Del
mismo modo, el promedio entre todos los procesos asciende al 68,48%, porcentaje que
es inferior al valor estándar 75,00% para el sector metal mecánica establecido como valor
estándar a nivel mundial.
62
2.2.1 Brecha técnica
El indicador de comparación en la presente investigación es la Eficiencia General
de Equipos (OEE), el cual tiene como valor estándar a nivel mundial para el sector
de manufactura de 75% como se presentó anteriormente. En la siguiente figura se
observa la eficiencia de los procesos de la línea de fabricación de cimbras durante
los últimos 6 meses.
63
Horas extras
En la actualidad, EMER S.A.C. tiene un solo turno de trabajo los 6 días de la semana
(lunes a sábado).
El promedio de costo anual de horas extras por mano de obra durante el año 2019 fue de
S/.27 144.00, el cual representa el 26.85% del costo total anual de la mano de obra.
Del mismo modo, se presenta en la siguiente tabla el costo de horas extras de las
máquinas.
En la tabla anterior se observa el costo de horas extras en máquina durante el año 2019
con un costo de S/.142 740.00.
64
Costo por reprocesamiento
En los últimos 6 meses se han registrado demora en las entregas de pedido, las
cuales se ven afectadas por una penalidad sobre el valor venta, el valor del costo
por penalidad representa 5% de las ventas fuera de plazo.
65
Tabla 16 Tabla de despachos en el año 2019
DESPACHOS DESPACHOS VALOR DESPACHOS
MES
REQUERIDOS ATRASADOS INDICADOR COMPLETOS
ENERO 18 1 6% 17
FEBRERO 17 3 18% 17
MARZO 16 2 13% 14
ABRIL 17 1 6% 16
MAYO 17 6 35% 16
JUNIO 16 4 25% 13
JULIO 16 5 31% 15
AGOSTO 15 4 27% 15
SETIEMBRE 15 6 40% 15
OCTUBRE 16 7 44% 13
NOVIEMBRE 18 6 33% 16
DICIEMBRE 16 8 50% 14
66
2.3 Análisis de las causas
2.3.1 Diagrama de Ishikawa del proceso de rolado
67
Figura 29. Diagrama de producción en rolado
Nota. Recuperado de EMER S.A.C.
68
Figura 30. Diagrama de Pareto de motivos de fallas en la máquina roladora
Nota. Recuperado de EMER S.A.C.
69
2.3.4 Producción en cortado
Tabla 20 Producción en el proceso de cortado
70
2.3.5 Diagrama de Ishikawa del proceso de soldadura
71
Figura 34. Diagrama de producción en soldadura
Nota. Elaboración propia
72
En la figura 35 se observan el diagrama de Pareto de los principales motivos de fallas no
programadas en la máquina de soldadura. El gráfico nos permite identificar las principales
causas, que representan el 80% de paradas, son desgaste de la pinza porta electrodo, falta
de lubricación y baja potencia de motor.
73
ANÁLISIS MODO FALLA – MÁQUINAS
Para complementar lo analizado en el Ishikawa desarrollado en el punto anterior del presente diagnóstico, presentamos el análisis AMEF para dos
procesos críticos como rolado y soldadura correspondiente a la fabricación de la línea de cimbras respecto al mantenimiento de las máquinas.
74
ANÁLISIS MODO FALLA – ACTIVIDADES
O: Ocurrencia
G: Gravedad
D: Detección
Función o
Acciones
Componente del Actividad Falla potencial Efecto Causas Método de detección NPR
recomendables
serivicio
75
En la figura 37 podemos identificar las fallas potenciales respecto al proceso de soldadura,
para ello identificamos las actividades realizadas en el proceso de soldadura. Asimismo,
respaldamos las fallas potenciales observadas, con sustento técnico de investigaciones
relacionadas al estudio del proceso de soldadura realizado para la fabricación de cimbras.
Estos autores proporcionan información relevante para el estudio y poder así cuantificar
y aproximar los valores diagnosticados en la observación del proceso, y evaluados en
evaluados en el análisis AMEF.
De esta forma identificamos que las causalidades en este proceso son principalmente el
inadecuado método de soldadura, que se detecta en la cantidad de productos defectuosos
fabricados. Además, en el análisis realizado se identificó el déficit del proceso de control
de calidad durante el proceso, y eso se ve reflejado el tiempo de procesamiento que
finalmente se alarga debido a que el producto no está siendo procesado correctamente, no
se siguen los estándares técnicos y operativos que recomiendan entidades internacionales
para realizar de optima forma el proceso de soldadura.
76
2.3.7 Mapa de flujo de valor actual
El mapa de flujo de valor actual ha sido elaborado en base a la data existente y
presentada en la siguiente figura.
El tiempo takt es el tiempo en el cual se produce un producto para ser entregado
al cliente, el cálculo se realizó en base a la demanda diaria y el tiempo disponible
por día.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
28800 𝑠𝑒𝑔
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 =
30 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑠𝑒𝑔
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 = 960
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
77
Figura 38. Mapa de flujo de valor actual de EMER S.A.C.
Nota. Elaboración propia
El tiempo de ciclo de cada proceso fue calculado y comparado con el tiempo takt calculado. En el VSM actual se observó que el tiempo total de
ciclo es de 35 días y el tiempo de valor agregado es 22 minutos.
78
2.3.8 Diagrama de Pareto
El estudio de tiempos es un factor importante en el cálculo del tiempo de ciclo en
la línea de producción de cimbras. Esto se define como el tiempo utilizado desde
que la materia prima ingresa al primer proceso de fabricación hasta que finaliza
en el último proceso de la línea.
79
En la figura 39 se observó que el tiempo de espera en disponibilidad de máquinas
representaba el 50.73%. Por ello, se conocerá cuáles son los motivos que reducen la
disponibilidad de los equipos.
Del mismo modo, EMER S.A.C. en el año 2019 evidenció horas de paradas no
programadas superiores a las paradas programadas a fallas o averías con respecto a los
equipos que se encuentran en cada proceso de la línea de fabricación de las cimbras.
En la figura 40 se observa que el trimestre que obtuvo más horas de paradas fue el tercer
trimestre del 2019. Del mismo modo, los equipos que requieren mayor cantidad de horas
para realizar su mantenimiento fueron la roladora y la soldadora, ya que en todos los
trimestres se observa que sus paradas no programadas son mayores respecto a las otras
máquinas de la línea de fabricación.
80
2.3.8.1 Tiempo de distribución de actividades
La familia de cimbras posee tiempos según registros de las actividades que
conforman cada uno de los procesos de la línea de fabricación. En la siguiente
tabla se muestra la distribución del tiempo por cada uno de los registros.
81
Rolado
1%2%
2%1% 6% Fallas o averías
8% 2%
-1% 1%
1% Falta de material
82
Figura 43. Diagrama de distribución de tiempo de actividades en el proceso de soldadura
Nota. Elaboración propia
83
A continuación, presentamos gráficamente el estado inicial, previa implementación, de
las áreas de trabajo. En el cual se podrá visualizar que existe una inadecuada gestión de
organización, orden y limpieza.
84
2.3.9 Árbol de problemas
85
2.3.10 Hipótesis
El problema identificado en el presente caso de estudio es la baja eficiencia en el
proceso de fabricación de cimbras metálicas y los principales factores que generan
un impacto en el indicador son los siguientes:
Luego de determinar las causas raíz del problema mediante las herramientas de
ingeniería industrial como diagrama de árbol, diagrama de Pareto y diagrama de
Ishikawa.
86
2.4 Planteamiento de objetivos
Los objetivos propuestos es base a las causas raíz identificadas.
87
3 CAPÍTULO III DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
88
3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta
3.2.1 Diseño del modelo de solución
El diseño del modelo de solución para la problemática identificada en el presente caso
de estudio está basado en la filosofía Lean Manufacturing considerando que se
desarrollará en una PYME del sector metalmecánico. Las herramientas consideradas
en la propuesta de solución se tomaron en cuenta los casos de éxito presentados en el
capítulo I, los cuales tenían en común la problemática de baja eficiencia en una línea
de producción.
89
El diseño propuesto está basado en la filosofía Lean Manufacturing en base a nivel
estratégico y nivel táctico con el objetivo de reducir o eliminar desperdicios que
impactan negativamente a la línea de fabricación.
El modelo se relaciona a nivel táctico con todos los actores de los procesos mediante
el diseño de los procesos de fabricación, el diseño de métodos de trabajo y el diseño
del producto.
TPM
SMED
5S
Estandarización del método de trabajo
Jidoka
En la figura 50 se observa el desarrollo de la propuesta de solución para alcanzar el
incremento de eficiencia en la línea de fabricación de cimbras metálicas. El desarrollo
de la propuesta involucra el diseño de solución utilizando las herramientas de la
filosofía Lean Manufacturing según los pasos mostrados por Hernandez y Vizán
(2013).
Los pasos que se deben seguir son seis tales como diagnóstico, planificación,
implementación, estabilización de mejoras, estandarización e identificación de
logros. La etapa de diagnóstico consiste en la identificación del problema, impacto y
causas. Los indicadores claves en cada proceso, así como, el detalle de las actividades
que agregan valor al proceso. La etapa de planificación consiste en elaborar en el
desarrollo de la propuesta y el diseño del modelo de solución. En la etapa de
implementación se busca aplicar las herramientas de Lean Manufacturing según el
90
diagrama de vinculación. La etapa de estabilización consiste en analizar las mejoras
para evaluar si las herramientas aplicadas necesitan ajustes para alcanzar el objetivo.
La etapa de estandarización consiste en el cambio de procesos bajo nuevos
procedimientos. La etapa de identificación de logros es la medición mediante
indicadores de la situación actual y la situación luego de la propuesta.
Fundamentación
91
las máquinas y el indicador de eficiencia general de equipos de la línea de
fabricación de metalurgia.
Diseño
92
Figura 52. Diseño de modelo de implementación de TPM
Nota. Elaboración propia
93
debajo del 50% utilizando los pasos propuestos por SMED en actividades para
iniciar una línea de fabricación con el objetivo de eliminar tiempo de actividades
internas. En el presente caso de estudio, la herramienta SMED será aplicada a la
causa raíz N° 2 identificada como ausencia de procedimiento en el cambio de línea
para cada tipo de cimbra.
Diseño
3.2.2.3 Componente 3: 5S
Fundamentación
94
La metodología 5S según Cristina Veres et al. (2018) consiste en organizar el
espacio de trabajo de manera limpia, eficiente y segura con el objetivo de lograr un
espacio de trabajo productivo y eficiente mediante la aplicación de 5 etapas con el
objetivo de convertirlas en un hábito. En el presente trabajo de investigación, se
utilizará 5S como la herramienta para ser aplicada a en la causa raíz N°3 y N°4
identificadas como deficiente orden y clasificación de MP y merma en el proceso
de cortado y soldadura.
Diseño
Fundamentación
95
La estandarización del método de trabajo según Rahul s. et al. (2018) consiste en
establecer procedimientos para un determinado proceso con el objetivo de que las
actividades se realicen de la misma manera cada vez que se requiera de ella para
evitar o reducir desperdicios como tiempo y material. En el presente trabajo de
investigación, se utilizará estandarización del método de trabajo como la
herramienta para ser aplicada a en la causa raíz N°5 identificada como falta de
estandarización de proceso de soldadura.
Diseño
Fundamentación
96
La metodología Jidoka según Putri Nilda Tri, Amrina Elita, Rahmayanti Dina y and
Shifanof Gilang (2018) consiste en la combinación de la autonomía del operario y
automatización del proceso para tomar decisiones ante un problema. El objetivo es
identificar los defectos en relación con el producto durante el proceso y reducir el
error de producto terminado. En el presente trabajo de investigación, se utilizará
jidoka como la herramienta para ser aplicada a en la causa raíz N°6 identificada
como responsabilidad no asignada en el control de calidad de soldadura.
Diseño
97
En la actualidad, EMER tiene documentación donde detalla cantidad de paradas y
fallas que ocurren con maquinarias grandes localizadas en diferentes líneas de
fabricación, sin embargo, en la línea de fabricación de cimbras solo se realizan
actividades de mantenimiento correctivo, este proceso posee tiempos de averías
muy elevados. Los diferentes tipos de acciones como preventivas o predictivas no
se realizan para asegurar la disponibilidad y eficiencia de las máquinas.
98
Figura 58. Procedimiento de Mantenimiento Correctivo
Nota. Elaboración propia
Las fallas o averías ocurridas en cada máquina deben ser registradas por parte del
área de operaciones mediante procedimientos de check list para ser analizadas por
el área de mantenimiento y encontrar las posibles causas.
Periodo 2019
Fecha Proceso Operador Maquina Tipo de falla Componente Característica de falla Turno
99
Por ello, se realizó el registro de las averías durante los meses de julio a diciembre
del año 2019 con el objetivo de determinar cuáles son las características de las fallas
para reducirlas e incrementar el tiempo disponible de operación en cada máquina.
100
De acuerdo con los datos mostrados anteriormente respecto a las fallas encontradas en los
procesos de rolado y soldadura según el análisis de modos de fallas y efectos respecto a las
máquinas. Asimismo, se evidenció según la frecuencia de la falla en cada sistema detectando
el número prioritario de riesgo, el cual será útil en esta fase del proyecto para conseguí
mejoras en el sistema de mantenimiento. Por ello, a continuación, se muestran los
indicadores internos de mantenimiento actuales de estos dos equipos con el objetivo de
mejorar a través de los pilares establecidos como mejora enfocada, mantenimiento autónomo
y mantenimiento preventivo.
Indicador As Is To Be
MTTR 217.28 hrs/falla 156 hrs/falla
MTBF 6,8 hrs/falla 4.2 hrs/falla
Roladora Disponibilidad 79% 92%
Horas de paradas programadas anual 324 190
Horas de paradas no programadas anual 588 300
MTTR 196.17 hrs/falla 132 hrs/falla
MTBF 5.6 hrs/falla 3.4 hrs/falla
Soldadora Disponibilidad 76% 92%
Horas de paradas programadas anual 308 180
Horas de paradas no programadas anual 576 310
Mejora Enfocada
El primer pilar por desarrollar del componente TPM, es mejora enfocada basado en el
análisis del tipo de máquinas consideradas importantes para nuestro análisis según las fallas
encontradas. Luego de identificar las características de cada falla o avería, podemos
establecer un listado de actividades para realizar el mantenimiento autónomo y preventivo
para las máquinas anteriormente mencionadas con el objetivo de conocer la clasificación de
tareas necesarias para el mantenimiento correspondiente.
101
Listado de actividade s me cánicas
Código Proce so Actividad
ME-01 Rolado Regulación de pernos en la mesa de rolado
ME-02 Rolado Regulación de engranajes
ME-03 Rolado Ajuste de pinzas de roladora
ME-04 Rolado Cambio de fajas en la mesa de rolado
ME-05 Rolado Ajuste de fajas en la mesa de rolado
ME-09 Soldadura Ajuste de electrodo
ME-10 Soldadura Cambio de electrodo
Por esta razón, se deben conocer las características físicas de cada una de las máquinas, la
roladora y soldadura en base a sus especificaciones técnicas. El modelo de mejora incluye
elaborar una ficha técnica según el equipo en análisis para considerar aplicar el
mantenimiento preventivo en ambos equipos con el objetivo de reducir las paradas de
máquinas no programadas.
102
FICHA TÉCNICA - ROLADORA
103
Mantenimiento autónomo
Responsable de la línea:
Fecha: Operador:
Comentarios: _____________________________________________
Comentarios: _____________________________________________
104
Mantenimiento Autónomo - Máquina Soldadora
Responsable de la línea:
Fecha: Operador:
Comentarios: _______________________________________________
Comentarios: _______________________________________________
105
Mantenimiento preventivo
En las siguientes líneas se presentarán las actividades clasificadas que participan durante el
mantenimiento preventivo en las máquinas del proceso de rolado y soldadura con el objetivo
de establecer las tareas y el tiempo que debe requerir cada actividad.
106
Tabla 30 Materiales para el mantenimiento preventivo
Por ello, el control se verá en el impacto del indicador OEE para verificar el
incremento de la disponibilidad y eficiencia de las máquinas en los procesos de
rolado y soldadura se ha desarrollado el programa anual de mantenimiento
preventivo. El plan de mantenimiento desarrollado en las fases anteriores utilizando
algunos pilares del TPM permitirá reducir la cantidad de fallas, tiempos de averías
e incrementar la capacidad de los equipos.
107
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Equipo Actividad Frecuencia
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Lubricación de engranajes externos Diario
Lubricación de eje de viga Diario
Lubricación de eje de riel inicial Diario
Revisión del estado del motor Semanal
Regulación de pernos en la mesa de rolado Diario
Roladora Regulación de engranajes Diario
Ajuste de pinzas de roladora Diario
Cambio de fajas en la mesa de rolado Mensual
Ajuste de fajas en la mesa de rolado Diario
Mantenmiento general de motor Semestral
Mantenmiento general de roladora Anual
Ajuste de electrodo Diario
Cambio de electrodo Diario
Revisión de amperaje de máquina soldadora Diario
Soldaura Inspección de seguridad general Diario
Revisón del sistema eléctrico Mensual
Mantenmiento general de motor Semestral
Mantenmiento general de soldadora Anual
108
Verificación de mantenimiento - Familia Cimbras
Asignado por: Fecha: Frecuencia:
Máquina: Fabricante: Modelo:
Estado de la máquina: Tipo de inspección:
Genera orden de trabajo
Se realizó
Actividades de mantenimiento de Mantenimiento Observaciones
Sí No Sí No
109
El indicador OEE actual que presenta EMER S.A.C. es inferior al estándar mundial es
inferior al 75%. Los indicadores como disponibilidad, rendimiento y calidad de la situación
actual y de lo esperado luego de aplicar la herramienta TPM se muestra a continuación.
Rolado As Is To Be Mejora
Disponibilidad 79.00% 92.00% Incremento de disponibilidad
Rendimiento 84.00% 84.00% Incremento de rendimiento
Calidad 98.00% 98.00% Incremento de calidad
OEE 65.03% 75.73% Incremento de OEE
Nota. Se calculó el OEE de la mejora de la empresa. Elaboración propia.
Soldadura As Is To Be Mejora
Disponibilidad 76.00% 92.00% Incremento de disponibilidad
Rendimiento 88.00% 88.00% Incremento de rendimiento
Calidad 93.00% 93.00% Incremento de calidad
OEE 62.20% 75.29% Incremento de OEE
Nota. Se calculó el OEE de la mejora de la empresa. Elaboración propia.
110
Fase 1: Etapa preliminar
EMER S.A.C.
Tipo de Duración
Máquina Responsable Actividad
actividad promedio
Operador Inspección visual Visual 4
Mecánico Revisión de engranajesMecánica 5
Mecánico Ajuste de engranjes externos
Mecánica 2
Operador Verificar el eje de vigaMecánica 2
Roladora
Operador Ajuste de pernos Mecánica 4
Operador Limpiar restos de aceroManual 5
Operador Regulación de riel inicialMecánica 4
Operador Verificar el eje del riel Visual
inicial 2
Fase 2: Preparación
EMER S.A.C.
Formato de actividades de preparación de equipo
Duración
Tipo de Tipo de
Máquina Responsable Actividad promedio
actividad preparación
diaria (min)
Operador Inspección visual Visual Externa 4
Mecánico Revisión de engranajes Mecánica Interna 5
Mecánico Ajuste de engranjes Mecánica Interna 2
Operador Verificar el eje de viga Mecánica Externa 2
Roladora
Operador Ajuste de pernos Mecánica Externa 4
Operador Limpiar restos de acero Manual Externa 5
Operador Regulación de riel Mecánica Interna 4
Operador Verificar el eje del riel Visual Interna 2
111
Fase 3: Convertir
EMER S.A.C.
Formato de actividades de preparación de equipo
Proceso Actividad Observación Acción
El mecánico tiene la posibilidad de revisar los
Ajuste de engranajes Convertir a
engranajes externos durante el funcionamiento
externos externa
de la máquina
El operador puede verificar el eje del riel inicial
Verificar el eje del riel Convertir a
Rolado mientras se realiza el rolado de una viga
inicial externa
porque no participa del proceso directamente
El operador puede regular el riel inicial
Convertir a
Regulación de riel inicial mientras se realiza el rolado de una viga
externa
porque no participa del proceso directamente
Fase 4: Reducción
EMER S.A.C.
Tabla actividades de preparación interna de equipo
Duración
Tipo de Tipo de
Máquina Responsable Actividad promedio
actividad preparación
diaria (min)
Mecánico Revisión de engranajes Mecánica Interna 5
Mecánico Ajuste de engranjes externos Mecánica Interna 2
Roladora
Operador Regulación de riel inicial Mecánica Interna 4
Operador Verificar el eje del riel inicial Visual Interna 2
Tiempo total de preparación de roladora 13
112
Tabla 34 To be de actividades de preparación interna de roladora
EMER S.A.C.
Tabla actividades de preparación interna de equipo
Duración
Tipo de Tipo de
Máquina Responsable Actividad promedio
actividad preparación
diaria (min)
Roladora Mecánico Revisión de engranajes Mecánica Interna 5
Tiempo total de preparación de roladora 5
Fase 1: Preliminar
En la primera fase se analizará los ambientes o mesas de trabajo para cada proceso con el
objetivo de definir el alcance y desarrollo de cada S. Además, se procederá al establecimiento
de grupo para promover e implementar las 5S.
113
Compromiso de la dirección
Desarrollo de grupo
Para la creación del equipo o comité de implementación 5S, Gerencia General y Gerencia
de Recursos Humanos creen que lo más conveniente es que el área de Operaciones, con
apoyo de los autores del proyecto, formen el equipo de trabajo que será responsable del
correcto desarrollo de la Metodología 5S en el área de estudio. Este equipo tendrá como
nombre “GRUPO 5S” y se les brindará una sensibilización o capacitación con respecto a los
objetivos a alcanzar de la Metodología 5S, junto con el personal de Operaciones.
Este grupo tendrá la responsabilidad de trabajar en base a las etapas del ciclo Deming:
Planear, Hacer, Verificar y Actuar, de forma que la implementación sea realizada de forma
adecuada y totalmente eficaz, que permita lograr los objetivos del presente proyecto.
114
método, para ejecutar una correcta implementación en el desarrollo de cada uno de los pilares
de las 5S, sensibilizando, y creando una nueva cultura de trabajo orientada a la calidad y
enfocando el trabajo basado en limpieza y orden, enfatizando así el compromiso y
responsabilidad. Además de promover el trabajo colaborativo entre empleados,
desarrollando un sentido de pertenencia, valores, respeto, desarrollando líderes y
promoviendo una mejor actitud, en los colaboradores del área. Rechazando las malas
prácticas de trabajo.
Con la finalidad de conseguir esto, se desarrollará el contenido presentando en el plan de
capacitación 5S graficado en la posterior tabla, y la invitación para esta actividad se observa
en la siguiente figura. La gráfica será el afiche que enviaremos a los participantes para
invitarlos a la capacitación, luego presentamos la tabla de capacitación la cual involucra a
detalle en los puntos a desarrollar en las capacitaciones, la cuales se darán una vez a la
semana por las 3 primeras semanas de la implementación.
115
Figura 78. Plan de Capacitación 5S.
Nota. Elaboración propia
Fase 2: Clasificar
Desarrollo de la primera S:
La primera S clasifica los materiales necesarios para una determinada
estación de trabajo. Por ello, se procederá a revisar las estaciones de trabajo
como cortado y soldadura respectivamente para reconocer los objetos que
se utilizan frecuentemente, así como, para determinar una ubicación
específica para cada herramienta de trabajo.
116
Figura 79. Clasificación de elementos en espacio de trabajo, según estructura árbol.
Nota. Elaboración propia
117
EMER S.A.C.
FORMATO DE ORGANIZACIÓN DE MATERIALES
Estación de Unidad de Utilización del objeto
Herramienta Cantidad
trabajo medida Frecuente Algunas veces Pocas veces Rara vez
Cortadora 2 Unidad X
Repuesto de disco 1 Unidad X
Repuesto de tornillo 2 Unidad X
CORTADO
Pinzas de guía 2 Unidad X
Guías bases 4 Unidad X
Lubricante 1 Galón X
Electrodos 10 Unidad X
Soldadora 2 Unidad X
Escobilla de metal 2 Unidad X
Martillo 2 Unidad X
SOLDADURA
Guías bases 4 Unidad X
Cincel 1 Unidad X
Lijas 4 Unidad X
Ajustadores 4 Unidad X X
EMER S.A.C.
FORMATO DE TARJETA ROJA
Categoría
Herramienta Producto Desperdicio Otro:
Equipo Mobiliario Papelería
Documento Materia prima
Descripción del material
Responsable
Área
Propietario
Motivo
Bajo uso Traslado Uso desconocido
No se necesita Excedente Otro:
Dañado Obsoleto
Acción
Responsable
Área final
118
El objetivo de elaborar las tarjetas rojas es obtener un registro final de cada mes
con el objetivo de conocer la cantidad y el tipo de artículos que se han eliminado
o reubicados en otra área como estaciones de trabajo o almacenes.
Fase 3: Ordenar
EMER S.A.C.
FORMATO DE ORGANIZACIÓN DE MATERIALES
Estación de Unidad de
Herramienta Cantidad Motivo Acción
trabajo actual medida
Repuesto de tornillo 2 Unidad No se necesita Trasladar a almacén de materiales
CORTADO
Lubricante 1 Galón Bajo uso Trasladar a mesa de lubricantes
Cincel 1 Unidad Obsoleto Cambiar herramienta
SOLDADURA
Ajustadores 4 Unidad Dañado Revisar el daño de ajustadores
Fase 4: Limpieza
Desarrollo de la tercera S:
En esta etapa, se realizó la planificación de actividades relacionadas a las
actividades de limpieza para establecer parámetros en los espacios de
trabajo y asignar responsables para la preparación de recursos que
involucren el desarrollo del proceso de trabajo.
119
EMER S.A.C.
FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA
Frecuencia de operación
Estación de
1 VEZ 2 VECES
trabajo actual Responsable
13:00 Hrs 10:00 Hrs 13:00 Hrs
CORTADO Operador de cortado X X
SOLDADURA Cincel X
Considerando que las actividades de limpieza deben ser realizadas correctamente por el
personal respectivo al puesto de trabajo. Toda actividad de limpieza realizada debe
documentarse, es decir, cada área de trabajo elabora y registra el listado de los elementos
innecesarios, para ello se establece el siguiente formato.
Limpieza y/o lavado de piso, paredes, techos, ventanas, áreas verdes, alrededores entre
otros espacios. Todo lo que involucre el área delimitada a estudiar.
El GRUPO 5S debe asegurar de gestionar, y distribuir los artículos e insumos con las
cantidades necesarias para efectuar las actividades de limpieza adecuadamente, además
de ello debe entregar los implementos de seguridad (mascarilla, guantes, cascos u otros),
120
también contar con depósitos de basura disponibles en sitios estratégicos, y finalmente
asegurar los medios de transporte para retirar los desperdicios y demás cosas innecesarias
para de la empresa.
En esta última fase se agrupan las dos etapas que confirman las 5S con
el objetivo de establecer políticas de orden y limpieza para el
seguimiento y control de la herramienta aplicada y pueda considerarse
como una buena práctica dentro de la organización.
EMER S.A.C.
Politica de Orden y Limpieza
Año 2020 Versión N°1
Elaborado por Melissa Jaque Aprobado por EMER S.A.C.
121
en su espacio de trabajo. Así sabrán que herramientas o productos están
incorrectamente ubicados y organizados.
122
Figura 87. Guía gráfica identificación materiales en proceso de producción
Nota. Elaboración propia
123
Figura 88. Guía gráfica herramientas de trabajo
Nota. Elaboración propia
Finalmente, este último gráfico, será presentado a todos los trabajadores del
proceso de soldadura y corte, ya que los operadores deben identificar
gráficamente qué herramientas deben permanecer en su puesto de trabajo.
Elemento que sobre, sería descartado, siguiendo el flujo presentado en la
clasificación de elementos.
124
Tabla 35 Evaluación inicial de 5S en el proceso de producción
125
Según los puntajes obtenidos de la auditoría inicial 5S, actualmente la empresa
evidencia un puntaje de 51 considerando 23 aspectos 5S, en donde el valor ideal
sería cumplir con puntaje de 5 puntos para cada aspecto obteniendo un puntaje de
115 como total. Comparando este valor con el resultado arrojado de la evaluación,
estamos en un puntaje promedio de 2.21, valor más cercano a un mal desempeño
que a un regular, es decir EMER SAC se encuentra en una baja condición respecto
a los factores de orden, limpieza y disciplina en el área de producción.
En la gráfica radial se observa que los factores más afectados son el orden, limpieza
y clasificación, cuyos puntajes son menores al valor 5 considerado como excelente.
Por esta razón, con la implementación 5S tiene como objetivo eliminar la causa raíz
identificada.
5S
Actividad As Is To Be
Puntaje de auditoría 2.21 5
Nota. Se identificó como puntaje objetivo de mejora para las 5S en el área de producción.
Elaboración propia.
126
3.2.3.4 Implementación del componente 4: Estandarización del método de trabajo
Fase 1: Preliminar
127
anteriormente. El tiempo de soldadura para unir la base y los separadores a una
viga toma 8 minutos en total aproximadamente, ya que existen diferentes tipos
de cimbras.
EMER S.A.C.
Método de trabajo para el proceso de soldadura
Proceso Responsable Actividad Linea Versión
Soldadura Jefe de producción Soldadura de viga y placas Cimbras 01
Característica Estandarización
Tipo de soldadura por filete (SMAW) 3/8 in [10 mm]
Tiempo promedio de soldadura viga - placa 8 min
Tiempo promedio de soldadura viga - separadores 4 min
Detalle de actividad realizada por operadores
Actividad Consideraciones
Rellenar el espacio por filete Rellenar el lado de 1/2 entre la viga - placa
Verificar disponibilidad de electrodo No soldar piezas con un electrodo de bajo revestimiento
Recarga de electrodos Reubicar la posición de la pistola de soldaudra
Soldadura viga - placa Retirar soldadura si existe error, no volver a soldar
Soldadura viga - separadores Retirar soldadura si existe error, no volver a soldar
Fase 2: Análisis
128
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
Descripción del formato:
N° ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1 Colocación de lentes de seguridad Tomar lentes de seguridad adecuados a la tarea de soldadura desde su gabinete correspondiente NVA
2 Colocación de guantes de soldadura Tomar guantes de soldadura adecuados a la tarea de soldadura desde su gabinete correspondiente NVA
3 Colocación de mandil de soldadura Tomar mandil de soldar adecuado a la tarea de soldadura desde su gabinete correspondiente NVA
4 Ubicar viga en mesa de trabajo de soldadura Ubicar la viga dentro de las señalizaciones de la mesa de trabajo NVA
Utilizar escobilla para acero, y realizar la limpieza de la superficie de los separadores. Finalmente, revisar la
5 Rectificado de los separadores VA
superficie y verificar que se encuentre preparada para soldadura.
Utilizar escobilla para acero, y realizar la limpieza de la superficie de los extremos de la viga. Finalmente, revisar
6 Rectificado de los extremos de la viga VA
la superficie y verificar que se encuentre preparada para soldadura.
Utilizar escobilla para acero, y realizar la limpieza de las placas cuadrangulares de acero. Finalmente, revisar la
7 Rectificado de placas cuadrangulares de acero VA
superficie y verificar que se encuentre preparada para soldadura.
8 Colocación del electrodo en la pinza de soldadura Abrir la pinza de la máquina de soldadura, y colocar el electrodo en los dientes de la pinza. VA
9 Retiro de lentes de seguridad Retirar lentes de seguridad, depositarlos en el gabinete correspondiente. NVA
10 Colocación de careta de soldar Colocar careta de soldar correspondiente a cada soldador. Verificando que el ajuste sea el adecuado. NVA
11 Medición de distancia entre cada separador Medir la distancia y realizar la señalización correspondiente entre cada separador según tipo de cimbra VA
Centrar la viga dentro de la placa cuadrangular. Luego, realizar la soldadura bajo las especificaciones
12 Soldadura de placas cuadrangulares de acero VA
correspondientes según tipo cimbra.
Utilizar el medidor de altura de cordón de soldadura, para realizar la verificación de la medida correspondiente
13 Verificación de medidas de soldadura en la cimbra VA
según tipo de cimbra.
TOTAL
En caso de encontrarse no conformidades en la soldadura de la cimbra, realizar Retirar la primera soldadura realizada, se recomienda retirar el cordón completo, y luego, realizar nuevamente la
14 VA
nuevamente la soldadura en donde se requiera. soldadura.
Fase 3: Implementación
129
Figura 93.Procedimiento de estandarización del proceso de soldadura EMER S.A.C.
Nota. Elaboración propia
130
Fase 4: Control
En la última fase se realizará la medición de indicadores a través del formato de
registro de cimbras defectuosas encontradas en el proceso de soldadura, el objetivo del
formato es poder cuantificar el número de cimbras con defectos y el motivo por la cual
se está rechazando el producto.
EMER S.A.C.
Registro de cimbras defectuosas en el proceso de soldadura
Proceso Responsable Actividad Linea Versión
Soldadura Jefe de producción Soldadura de viga y placas Cimbras 01
N° de
Fecha Operador Tipo de cimbra Motivo
cimbras
Estandarización de procesos
Soldadura As Is To Be Mejora
Tiempo promedio de soldadura 8min 6min Reducción de tiempo de soldadura
Nota. Se calculó el objetivo de mejora para la estandarización del método de trabajo en el proceso de
soldadura. Elaboración propia.
131
Fase 1: Análisis preliminar
EMER S.A.C.
Formato de registro de fallas en el proceso de soldadura
Actividad Código Falla N° de cimbras
F1 Soldadura parcial
Soldadura de
F2 Soldadura con discontinuidad
cimbras
F3 Soldadura con grietas
132
Figura 97. Diagrama de flujo de estandarización para la verificación en el proceso
de soldadura
Nota. Elaboración propia
133
Figura 98. Formato sistema de producción Cimbras metálicas EMER SAC -
Control de calidad Soldadura
Nota. Elaboración propia
134
ello se presenta la siguiente tabla, con los valores específicos que tomaría este
formato.
Fase 3: Control
135
Figura 100. Formato sistema de producción Cimbras metálicas EMER SAC - Control de
calidad Soldadura
Nota. Elaboración propia
Tabla 38 As Is vs To Be de Jidoka
JIDOKA
Actividad As Is To Be Mejora
Número de cimbras reprocesadas 12 6 Reducción del número de cimbras reprocesadas
Cantidad de cimbras aprobadas 93% 96% Incremento de cantidad de cimbras
Nota. Se calculó el objetivo de mejora para la herramienta Jidoka en el proceso de soldadura. Elaboración
propia.
136
3.2.4 Sostenimiento de metodologías
Luego de realizar la implementación de metodologías es necesario mantener en el
tiempo dichas herramientas con el objetivo de controlar los procesos a través de
las métricas establecidas. Sin embargo, es necesario realizar un cronograma de
implementación para las herramientas de Lean Manufacturing acompañado del
ciclo Deming para optimizar las actividades promoviendo la autoevaluación
continua e identificar oportunidades de mejora.
Duración
Implementación Lean Manufacturing Día 0 Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 Día 25 Día 30 Día 35 Día 40 Día 45 Día 50 Día 55 Día 60 Día 65 Día 70
(días)
1 VSM Actual 5
2 Capacitación general en Lean Manufacturing 5
3 Implementación de TPM 10
4 Implementación de SMED 10
5 Implementación de 5S 10
6 Implementación de Estandarización del método 10
7 Implementación de Jidoka 10
8 Simulación 10
9 VSM Futuro 5
10 Análisis de indicadores 5
137
Tabla 39 Resultados de producción
138
Figura 103. Mapa de flujo de valor futuro de EMER S.A.C. (Elaboración propia)
El tiempo de ciclo de cada proceso fue calculado y comparado con el tiempo takt calculado. En el VSM actual se observó que el tiempo total de
ciclo es de 35 días y el tiempo de valor agregado es 16 minutos.
139
3.3 Resultados esperados – métricas
Luego de establecer la implementación de las herramientas en la línea de fabricación de cimbras metálicas se realizará la evaluación de la
implementación mediante indicadores definidos para cada componente asociados a la eliminación de cada causa raíz. En la tabla 41 se presentan los
indicadores establecidos para evaluar cada herramienta asociadas a las causas raíz.
EMER S.A.C.
Métricas del proyecto
Demora Causa raíz Herramienta Proceso Indicador As Is UM To Be UM
Deficiente programación Rolado OEE 65.03 75.73 %
de mantenimiento de TPM %
Demoras por espera máquinas Soldadura OEE 62.20 % 75.29 %
en disponibilidad de
máquina Deficiente procedimiento
Tiempo de preparación interna
en el cambio de línea SMED Rolado 13 min 5 min
máquina de rolado
para cada tipo de cimbra
Deficiente orden y
Demoras en
clasificación de MP y Cortado y
preparación de espacio 5S Puntaje de auditoria 2.21 ptos 5 ptos
merma en el proceso de Soldadura
de trabajo en cortado
cortado
Deficiente
Estandarización del
estandarización de Soldadura Tiempo promedio de soldadura 8 min 6 min
Demoras por método de trabajo
proceso de soldadura
reproceso en el área Deficiente control de Número de cimbras
de soldadura 12 unids 6 unids
calidad asignada a JIDOKA Soldadura reprocesadas
operadores de soldadura Cantidad de cimbras aprobadas 87% % 90 %
140
3.4 Consideraciones para la implementación
Las consideraciones para la implementación de la propuesta involucran factores relacionados a la empresa, operadores, herramientas y equipos.
Compromiso Restricciones
Empresa La empresa colaborará con la implementación Debido a condiciones sanitarias actuales es probable que no
de las propuestas de solución se implementen todas las propuestas
Operadores Los colaboradores de la empresa participaran Solo algunos operadores no participarán activamente de la
en la implementación de las herramientas implementación de herramientas
Herramientas y equipos La implementación considerará a los equipos En algunos procesos se requiere la aprobación y jefes de
y herramientas necesarios proceso para la implementación
141
Las consideraciones de implementación respecto a las herramientas utilizadas como solución de las causas raíces se realizó en base a la revisión
de la literatura, los componentes se adaptaron al proceso de producción.
142
La implementación de la herramienta de Según Rahul et al. (2018) presenta el caso
Estandarización estandarización del método de trabajo de estudio de una industria de metales
Rahul S. Mor, Arvind
comprende 4 fases con la adaptación de existían actividades que se realizaban de
del método de Bhardwaj, Sarbjit
una fase preliminar para identificar las forma secuencial mediante la identificación
Singh, Anish
trabajo variables como elementos o materiales que de actividades de VA o NVA, el proceso de
Sachdeva (2018)
actualmente se tiene en el proceso de solución tenía 3 fases, clasificación,
cambio de configuración para cada línea. implementación y mejora.
143
3.4.1 Presupuesto de la solución
Costos de implementación de 5S
Recurso UM Costo/unidad Cantidad Costo Total
Artículos de limpieza Kit S/ 200.00 1 S/ 200.00
Autores de mejora Día S/ 80.00 26 S/ 2,080.00
Total S/ 2,280.00
Nota. Elaboración propia
144
Tabla 48 Costos de implementación de Estandarización del método de trabajo
145
Análisis de la situación actual S/ 6,240.00
ETAPA 4: Implementación
Costo de implementación de componentes S/ 13,117.00
Desarrollo de componentes (Técnico) S/ 6,240.00
ETAPA 5: Evaluación
Evaluación de componentes S/ 6,240.00
Total S/ 35,997.00
146
Figura 105. Cronograma académico de proyecto
Nota. Elaboración propia
4 CAPITULO IV VALIDACIÓN
147
empresa del sector metal mecánico. Por ello, la propuesta de validación para
demostrar la efectividad del modelo diseñado considerará realizar diferentes
métodos de soporte para cada componente.
148
Luego de graficar el proceso de fabricación mediante una representación del sistema, e
identificado las entidades correspondientes a este, además de reconocer los atributos y
actividades que cada uno respecta. Se procede a asignar las variables respecto a
Controlable o No Controlables, las controlables son variables que pueden ser
modificadas, como cantidad de personal u horas de trabajo. Por otro lado, dentro de las
no controlables, están los tiempos de proceso, en este caso los tiempos de cada proceso,
los cuales para ser representados en el software Arena, deben estar recopilados en un
tamaño de muestra confiable para que el sistema representado puede generar datos que se
asemejen a la realidad y sean confiables estadísticamente.
El desarrollo del modelo del sistema actual considero el tiempo de cada proceso con el
objetivo de determinar las distribuciones de cada tiempo promedio de las entidades
mencionadas en la figura anterior. La distribución obtenida para el tiempo de cada uno de
los procesos como se muestra en el Anexo 7, observamos el reporte del Input Analyzer
donde las pruebas de Chi Cuadrado y Kolmogorov presentan un p – value >0.05. Por ello,
las distribuciones tomadas para cada proceso son válidas.
149
Figura 109. Representación del sistema de EMER SAC en el software Arena
Nota. Elaboración propia
150
Para el cálculo del número óptimo de corridas para que los outputs del diseño del modelo
sean válidos se realizó una corrida inicial de 30 simulaciones para calcular el número de
corridas óptimas para el modelo en base a los resultados proporcionados por el Output
Analyzer considerando el análisis de sensibilidad con un nivel de confianza del 95% con
el objetivo de obtener valores similares al escenario real (Anexo 8).
En base a la corrida inicial del modelo, se inicia el cálculo del número de corridas
necesarias para validar la simulación del sistema, en esta ocasión la cantidad fue calculada
resultando un número de 300 repeticiones como observamos en el gráfico anterior. Luego
de esto, se realizan presentan las mejoras correspondientes al modelo de solución
diseñado en el presente trabajo de investigación, para ello se reduce el tiempo de fallas
en la representación del sistema en el programa de simulación, además aumentar el índice
de aceptación de cimbras elaboradas correctamente en el proceso de soldadura. A
continuación, se presentan los resultados de esta simulación final.
151
se alcanzó a 80 minutos por paradas no programadas. Así como la
reducción del tiempo de cambio de línea reflejado en el tiempo
disponible del proceso, ya que algunas actividades son externas.
En el proceso de cortado se consideró incrementar la disponibilidad del
proceso a través de la reducción del tiempo, ya que existían demoras por
preparación y organización en la mesa de trabajo.
En el proceso de soldadura se consideró incrementar la disponibilidad
del proceso mediante la disminución del tiempo de soldadura y
reproceso, así como el porcentaje de cimbras aprobadas en ese proceso.
Del mismo modo, se consideró la reducción de las demoras por
preparación y organización en la mesa de trabajo.
Del mismo modo, el diseño del modelo de la propuesta de mejora se debe realizar
el cálculo del número óptimo de corridas. Los outputs del diseño del modelo de
mejora se realizaron con una corrida inicial de 30 simulaciones para calcular el
número de corridas óptimas para el modelo en base a los resultados
proporcionados por el Output Analyzer considerando el análisis de sensibilidad
con un nivel de confianza del 95% con el objetivo de obtener valores similares al
escenario real, el valor en esta ocasión la cantidad fue calculada resultando un
número de 118 repeticiones como observamos en los siguientes gráficos.
152
4.1.2 Método de validación de primer componente: TPM
El desarrollo del primer componente en el simulador se consideró realizarlo a través de
un proceso denominado failure, proceso avanzado del programa arena que nos permite
inhabilitar el proceso de rolado en la línea de fabricación por el tiempo que ocurren las
paradas correctivas clasificadas como paradas no programadas, lo cual reduce el tiempo
de disponibilidad del proceso.
En la siguiente figura se observa los indicadores internos que evalúan los pilares
del TPM propuesto para el desarrollo de este componente en dos procesos como
rolado y soldadura que impactan la línea de fabricación de cimbras.
153
Indicadore s Inte rnos - Familia Cimbras
Indicador As Is To Be Simulación
MTTR (Anual) 217.28 hrs/falla 156 hrs/falla 158 hrs/falla
MTBF (Anual) 6,8 hrs/falla 4.2 hrs/falla 4.4 hrs/falla
Roladora Disponibilidad 79% 92% 92%
Horas de paradas programadas anual 324 190 192
Horas de paradas no programadas anual 588 300 308
MTTR (Anual) 196.17 hrs/falla 132 hrs/falla 135 hrs/falla
MTBF (Anual) 5.6 hrs/falla 3.4 hrs/falla 3.2 hrs/falla
Soldadora Disponibilidad 76% 92% 92%
Horas de paradas programadas anual 308 180 178
Horas de paradas no programadas anual 576 310 302
Por otro lado, se buscó disminuir el tiempo del proceso de rolado en base al
segundo pilar aplicado en el proyecto, el mantenimiento autónomo, ya que las
actividades relacionadas al operador y máquina pueden incrementar la vida útil de
la máquina reduciendo el tiempo de mantenimiento. Del mismo modo, el tercer
pilar de mantenimiento enfocado está pensando en la observación de posibles
mejoras a través de la identificación de fallas durante el desarrollo de este proceso.
Por ello, considerando las variables nos permiten reducir el tiempo de rolado y
soldadura.
154
Figura 118. Tiempo de rolado después de la mejora
Nota. Elaboración propia
155
Figura 120. Tiempo de soldadura después de la mejora
Nota. Elaboración propia
156
Figura 121. Revisión de Literatura: Cuadro Resumen Casos de Éxito TPM y Gestión de
Mantenimiento
Nota. Elaboración propia
157
preparación interna a externa tales como ajuste de engranajes externos, regulación
de riel inicial y verificación del eje de riel inicial, la reducción de tiempo fue de 8
min (61,54 % del tiempo tomado antes del SMED observado en 13 minutos).
158
Figura 123. Formato de auditoría interna para la evaluación de 5S
Nota. Elaboración propia
159
actividades correspondientes a los 3 primeros pilares, encontrando una
calificación frecuente de “Excelente”. Por otro lado, a medida que se ha ido
implementando esta herramienta, los pilares de SEIKETSU y SHITZUKE,
muestran resultados progresivos y aceptables, estos índices irán mejorando en
base a la frecuencia de las practicas 5S sean realizadas. Finalmente se obtuvo un
puntaje total de 98 en la auditoría realizada en una semana de evaluación en los
espacios de trabajo de soldadura y cortado, este resultado adecuándolo a una
escala de 1 a 5, obtendríamos un valor de 4.25 como puntaje final de la
implementación de este componente, cumpliendo con el índice To Be propuesto
en el capítulo 3.
161
4.1.6 Método de validación de tercer componente: Jidoka
El componente Jidoka se aplicará también en el proceso de soldadura con el
objetivo de reducir el porcentaje de cimbras reprocesadas, es decir, la evaluación
que se realiza al finalizar el proceso de soldadura verifica que el tipo de soldadura
se realizó correctamente según los estándares internacionales. Por ello, dentro de
nuestra propuesta de mejora se establecieron formatos para la estandarización y
verificación luego de la soldadura con el objetivo que la cimbra solo pueda ser
reprocesada máximo una vez más y además con el formato de verificación en base
al control de calidad mediante inspección visual pueda incrementar el porcentaje
de las cimbras aprobadas luego del proceso de soldadura. Por ello, en la siguiente
figura se observa la aplicación de este componente en el simulador mediante el
incremento del porcentaje de cimbras aprobadas que en la situación actual se
obtuvo un valor de 87% y luego de la implementación de obtuvo un valor de 90%.
162
4.1.7 Métricas – semáforos – resultados
Tabla 52 Métricas del proyecto
EMER S.A.C.
Métricas del proyecto
Demora Causa raíz Herramienta Proceso Indicador As Is UM To Be UM Resultados UM
Deficiente programación Rolado OEE 65.03 75.73 % 77.62 %
de mantenimiento de TPM %
Demoras por espera máquinas Soldadura OEE 62.20 % 75.29 % 75.96 %
en disponibilidad de
máquina Deficiente procedimiento
Tiempo de preparación interna
en el cambio de línea SMED Rolado 13 min 5 min 5 min
máquina de rolado
para cada tipo de cimbra
Deficiente orden y
Demoras en
clasificación de MP y Cortado y
preparación de espacio 5S Puntaje de auditoria 2.21 ptos 5 ptos 4.25 ptos
merma en el proceso de Soldadura
de trabajo en cortado
cortado
Deficiente Estandarización del
Soldadura Tiempo promedio de soldadura 8 min 6 min 6.03 min
Demoras por estandarización de método de trabajo
reproceso en el área Deficiente control de Número de cimbras
12 unids 6 unids 5 unids
de soldadura calidad asignada a JIDOKA Soldadura reprocesadas
operadores de soldadura Cantidad de cimbras aprobadas 87% % 90 % 90 %
En la tabla 52 se observan los resultados obtenidos a partir de la de la validación realizada, se procede a comparar los indicadores establecidos
en el diseño del modelo propuesto mostrando la variación de estos, en función de la adaptación de componentes. Se muestra el escenario
óptimo para todos los indicadores propuestos, principalmente el OEE logra incrementarse más del 75% en procesos fundamentales de la línea
de fabricación de cimbras metálicas.
163
4.2 Evaluación del impacto económico
En el presente proyecto la evaluación económica se realizará mediante la evaluación del ahorro monetario en algunos factores de impacto para
conocer si la propuesta de mejora en base a la simulación y posterior implementación pueda tener una considerable ganancia luego de la
inversión en el proyecto. A continuación, se evidencia el análisis del flujo económico considerando como datos relevantes costo por horas
extras de mano de obra y maquinaría, costo por reprocesamiento y penalidades por demora en entregas para poder calcular el ahorro, luego
los ingresos serán identificados como el resultado de la tasa de retorno.
Período de evaluación 12 meses
Costo horas extras MO S/. 7.93
Costo horas extras MAQ* S/. 17.83
Costo por reprocesamiento S/. 12.00
Costo por penalidad en entregas 5% de Venta
Flujo de Caja Económico Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Horas Extras MO Actual (Hrs) 415.53 414.16 414.24 414.22 414.15 414.44 414.36 415.48 415.56 414.32 415.14 414.23
Horas Extras MO Objetivo (Hrs) 104.00 104.00 104.00 107.00 108.00 106.00 108.00 107.00 106.00 105.00 107.00 105.00
Ahorro Horas Extras MO (S/.) S/. 2,470.43 S/. 2,459.57 S/. 2,460.20 S/. 2,436.25 S/. 2,427.77 S/. 2,445.93 S/. 2,429.43 S/. 2,446.25 S/. 2,454.81 S/. 2,452.91 S/. 2,443.55 S/. 2,452.19
Horas Extras MAQ Actual (Hrs) 415.53 414.16 414.24 414.22 414.15 414.44 414.36 415.48 415.56 414.32 415.14 414.23
Horas Extras MAQ Objetivo (Hrs) 104.00 104.00 104.00 107.00 108.00 106.00 108.00 107.00 106.00 105.00 107.00 105.00
Ahorro Horas Extras MAQ (S/.) S/. 5,554.58 S/. 5,530.15 S/. 5,531.58 S/. 5,477.73 S/. 5,458.65 S/. 5,499.49 S/. 5,462.40 S/. 5,500.20 S/. 5,519.45 S/. 5,515.18 S/. 5,494.14 S/. 5,513.57
Ahorro de horas extras S/. 8,025.01 S/. 7,989.72 S/. 7,991.78 S/. 7,913.99 S/. 7,886.42 S/. 7,945.41 S/. 7,891.83 S/. 7,946.44 S/. 7,974.27 S/. 7,968.08 S/. 7,937.69 S/. 7,965.76
Unidades Reprocesadas Actual 1605 1598 1598 1614 1608 1597 1613 1605 1606 1599 1598 1600
Unidades Reprocesadas Objetivo 1030 1001 1038 1004 1037 1022 1009 1016 1000 1010 1030 1036
Ahorro de unidades reprocesadas S/. 6,900.00 S/. 7,164.00 S/. 6,720.00 S/. 7,320.00 S/. 6,852.00 S/. 6,900.00 S/. 7,248.00 S/. 7,068.00 S/. 7,272.00 S/. 7,068.00 S/. 6,816.00 S/. 6,768.00
Pedidos Demorados Actual S/. 26,110.50 S/. 22,275.50 S/. 22,499.00 S/. 13,385.50 S/. 16,821.50 S/. 10,494.50 S/. 11,660.00 S/. 23,607.50 S/. 15,706.50 S/. 24,046.50 S/. 24,657.00 S/. 22,543.00
Pedidos Demorados Objetivo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Ahorro en Penalidad Por Entregas S/. 26,110.50 S/. 22,275.50 S/. 22,499.00 S/. 13,385.50 S/. 16,821.50 S/. 10,494.50 S/. 11,660.00 S/. 23,607.50 S/. 15,706.50 S/. 24,046.50 S/. 24,657.00 S/. 22,543.00
Total Impacto Económico S/. - S/. 41,035.51 S/. 37,429.22 S/. 37,210.78 S/. 28,619.49 S/. 31,559.92 S/. 25,339.91 S/. 26,799.83 S/. 38,621.94 S/. 30,952.77 S/. 39,082.58 S/. 39,410.69 S/. 37,276.76
Ingresos (Ahorros) S/. - S/. 41,035.51 S/. 37,429.22 S/. 37,210.78 S/. 28,619.49 S/. 31,559.92 S/. 25,339.91 S/. 26,799.83 S/. 38,621.94 S/. 30,952.77 S/. 39,082.58 S/. 39,410.69 S/. 37,276.76
Costo de ineficiencia del proyecto 35.00% S/. - S/. 14,362.43 S/. 13,100.23 S/. 13,023.77 S/. 10,016.82 S/. 11,045.97 S/. 8,868.97 S/. 9,379.94 S/. 13,517.68 S/. 10,833.47 S/. 13,678.90 S/. 13,793.74 S/. 13,046.87
Inversión S/. 35,997.00
Flujo económico S/. -35,997.00 S/. 26,673.08 S/. 24,328.99 S/. 24,187.01 S/. 18,602.67 S/. 20,513.95 S/. 16,470.94 S/. 17,419.89 S/. 25,104.26 S/. 20,119.30 S/. 25,403.68 S/. 25,616.95 S/. 24,229.90
Flujo acumulado S/. -35,997.00 S/. -9,323.92 S/. 15,005.08 S/. 39,192.09 S/. 57,794.75 S/. 78,308.70 S/. 94,779.65 S/. 112,199.54 S/. 137,303.80 S/. 157,423.10 S/. 182,826.78 S/. 208,443.73 S/. 232,673.62
Tasa de descuento 12.50%
Valor presente S/. -35,997.00 S/. 23,709.41 S/. 19,222.91 S/. 16,987.31 S/. 11,613.55 S/. 11,383.79 S/. 8,124.63 S/. 7,637.97 S/. 9,784.24 S/. 6,970.12 S/. 7,822.97 S/. 7,012.12 S/. 5,895.51
Valor presente neto S/. 89,037.79 >0
TIR 67.02%
RB/C S/. 3.78
PRD 1.35 meses
164
Para el cálculo del impacto económico se consideró los costos asociados como
horas extras, costos por reprocesamiento y penalidades por demora en entrega, el
total de los impactos se toma como ahorro mensual, el cual se asignará una tasa de
retorno en base a proyectos de inversión, para el sector industrial se considera el
12.5% como tasa de retorno para proyectos.
Los ingresos son los ahorros no identificados en EMER S.A.C. para poder invertir
esa cantidad de dinero en nuevos proyectos de mejora para la empresa. Los costos
se consideran como pérdida de un porcentaje probable de no implementarse el
proyecto de forma eficiente para la mejora del proceso de fabricación de cimbras.
165
4.3 Otros impactos de la solución de ingeniería
Para evaluar otros impactos relacionados al campo de la ingeniería y sostenibilidad del
proyecto, estamos utilizando la matriz de impactos ambiental y la matriz de seguridad y
salud, mediante la matriz de riesgos IPERC; el inicial involucra el análisis mediante
literatura revisada de impactos ambientales de la implementación de Lean Manufacturing,
y la última en mención tiene como finalidad para evaluar las condiciones del espacio de
trabajo y ambiente laboral antes de las consideraciones que conlleva nuestro modelo para
optimizar el espacio de trabajo y por consecuencia mejorar las condiciones laborales.
Esta evaluación se efectúa para los procesos donde se establecieron los aspectos
ambientales. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación
de la metodología de Leopold.
166
Tabla 53 Matriz Leopold - Impactos ambientales
167
De acuerdo a la matriz elaborada, el medio más afectado el antrópico (Atmosférico /
Social / Económico) y abiótico (suelo/agua) esto debido a que mayormente todos los
residuos generados por el proceso de fabricación de cimbras afectan el suelo y el agua,
consecuente del material particulado presente en la mayoría de procesos, además de los
residuos no peligrosos generados por los desechos en soldadura y pintura.
168
Tabla 57 Matriz de Impactos Ambientales
169
Matriz IPERC
Índice de
NIVEL DE Índice de Índice de Índice de
frecuencia
RIESGO / personal procedimientos capacidad y Severidad
de
ESCALA expuesto de trabajo entrenamiento
exposición
1 1 1 1
BAJO Número 2 2 2 2
de
MEDIO 3 3 3 3
personal
operativo 4 4 4 4
ALTO
5 5 5 5
Nota. Elaboración propia.
170
Tabla 60 Matriz IPERC AS vs TO BE implementación del modelo
171
Observando las últimas dos tablas podemos encontrar otros resultados importantes que
trae consigo el modelo de solución propuesto en este proyecto, mediante el desarrollo de
las matrices IPERC, se puede observar que los niveles de riesgo en el ambiente laboral se
reducen con la implementación de la herramienta 5S.
En la matriz inicial podemos revisar el estado actual respecto riesgos en el espacio laboral
que están sujetos los operadores, al presentar mermas y restos de material no ubicados
adecuadamente en el espacio de trabajo, se presentan altos niveles de riesgos de
accidentes; cortes o golpes son las consecuencias más importantes que se puede ocasionar
al operador, este es el estado anterior a la implementación del modelo de mejora en la
empresa de estudio. Por otro lado, con el modelo de mejora, asignando los recursos,
materiales y herramientas a un correcto espacio, programando actividades de limpieza y
comprometiendo al personal con la organización, se consigue reducir los índices altos de
riesgo, minimizándolos a una escala baja de posibilidad de accidentes.
Impactos sociales
Uno de los impactos positivos del proyecto es el factor profesional influido a los
colaboradores, ya que ellos estarán capacitados y trabajarán en un ambiente con mayor
organización, limpio y ordenado. Asimismo, aprenderán el funcionamiento de nuevas
herramientas y con los controles implementados se fabricarán los productos sin perjudicar
la atención de la demanda.
Respecto a los clientes, las herramientas que se emplearon para medir la magnitud de este
factor fueron económicos y satisfacción del producto. Como impacto positivo el factor de
satisfacción respectiva a los clientes incrementará, ya que los procesos se realizarán de la
manera correcta, los empleados estarán capacitados y fabricarán los productos sin generar
fallas, utilizando los recursos necesarios.
173
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
En el contexto actual se concluye que es importante y oportuno la implementación de
herramientas basado en la filosofía Lean Manufacturing en PYMES del sector
metalmecánico, puesto que el sector en mención representa el 1.7% del Producto
Bruto Interno del Perú. En la situación inicial de la empresa se evidenció la baja
eficiencia del proceso de fabricación de cimbras considerando el indicador OEE con
un valor promedio del 68.48%, considerando el estándar mundial con valor del 75%.
174
5.2 Recomendaciones
En base a lo revisado en experiencias previas, concluimos que para conseguir
implementar exitosamente un proyecto es necesario el compromiso de la alta
dirección de la empresa de tal forma se respalden las actividades de seguimiento y se
aporten los recursos necesarios. Asimismo, es totalmente necesario el compromiso
del personal operario y administrativo, participando con ideas al proceso de
mejoramiento continuo.
Por otro lado, es esencial que se genere liderazgo asignado por los altos cargos de la
empresa, para que los operadores responsables de la implementación puedan
conseguir los objetivos de la propuesta. Asimismo, es importante acompañar a los
operadores líderes con el objetivo de establecer comunicación oportuna y así evitar
errores u omisiones de información en cada proceso.
175
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183
7 ANEXOS
184
Anexo 2: Análisis P-Q de productos de EMER S.A.C.
VOLUMEN
PRODUCTOS
2018 (unds)
ECHADEROS 20594.00
PLANCHA ACANALADA 17500.00
CIMBRAS 12400.00
BARRETILLAS 11250.00
FALSO TUNEL 720.00
ESTRUCTURAS 102.00
GRUAS 86.00
CARRO ENCOFRADOR 84.00
TOLVAS 48.00
185
Anexo 3: Análisis ABC de productos de EMER S.A.C.
VOLUMEN PRECIO
PRODUCTOS 2018 UNIDAD UNITARIO INGRESOS
(unds) PROMEDIO
CIMBRAS 12400.00 unidad S/ 1,200.00 S/ 14,880,000.00
GRUAS 86.00 unidad S/ 28,000.00 S/ 2,408,000.00
ECHADEROS 20594.00 unidad S/ 80.00 S/ 1,647,520.00
CARRO ENCOFRADOR 84.00 unidad S/ 18,200.00 S/ 1,528,800.00
PLANCHA ACANALADA 17500.00 unidad S/ 86.00 S/ 1,505,000.00
BARRETILLAS 11250.00 unidad S/ 60.00 S/ 675,000.00
TOLVAS 48.00 unidad S/ 12,500.00 S/ 600,000.00
FALSO TUNEL 720.00 unidad S/ 500.00 S/ 360,000.00
ESTRUCTURAS 102.00 unidad S/ 1,800.00 S/ 183,600.00
186
Anexo 4: Requerimientos de WPS Precalificado
187
Anexo 5. Variables representación del Sistema EMER SAC
Variables Controlables
Variables No controlables
188
Anexo 6. Registro de tiempos de proceso de fabricación EMER SAC
189
Anexo 7. Resumen de distribución
Proceso de rolado
Proceso de cortado
190
Proceso de soldadura
191
Proceso de pintado
192
193
Anexo 9. Resultados ofrecidos por Output Analyzer de la mejora
194
195