19-0655 TF
19-0655 TF
19-0655 TF
UNIBE
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Industrial
Proyecto de Grado Presentado como Requisito para Optar por el Título de:
“Ingeniero Industrial”
Sustentantes:
Asesor:
Agosto 2021
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE COMPOSTAJE PARA LA MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA TIERRA
URBANA SERVICIOS AMBIENTALES
Agosto 2021
2
Laura Virginia Marie Losada Grullón
Fernando Arturo Bertrán Sánchez
Áreas temáticas:
Diseño y Distribución de Facilidades.
Planificación y control de la producción.
Diseño de Sistemas de Producción.
Investigación de Operaciones.
Ingeniería de Logística.
3
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE COMPOSTAJE PARA LA MEJORA DE LA
Esta proyecto de grado fue evaluado y aprobado en fecha __/__/__ para la obtención del título
Nombre Firma
4
Dedicatoria
Este proyecto se lo dedico principalmente a mis padres, Alejandro Losada y Odile Grullón,
Laura Losada
1
Agradecimientos
Agradezco a mis hermanos Manuel Losada y Diego Losada, mis fieles compañeros. Gracias
por provocar tantos momentos de felicidad en el camino, por apoyarme y acompañarme, por la
paciencia, por la confianza y más que nada por las demostraciones de amor exento de palabras.
Agradezco a mi hermana María Alejandra Losada y su esposo Juan José Nuñez, mis padres
sustitutos, mis hermanos, mis amigos. Gracias por absolutamente todo lo que han hecho por mí
en esta etapa y siempre, pero más que nada, gracias por convertirme en tía.
Agradezco a mis tres tesoros: Mariana, José Alejandro y Felipe, mis sobrinos, mis hijos, mi
todo. Gracias por causar tantos momentos de felicidad en mi vida, brindándome la fuerza
Agradezco a mi novio Bashir Hesni, mi cómplice. Gracias por amarme sin excepciones, por
ser mi confidente, por siempre creer en mí, por hacerme sentir especial, por tu bondad, por tu
empatía, por tu perseverancia, por absolutamente todo. Gracias por brindarme el amor más puro
durante estos años, sin duda alguna tu constancia fue una pieza clave de este logro.
Agradezco a mi prima Altair Rodríguez, mi mentora. Gracias por todo lo que me has
enseñado, por el apoyo, por la inspiración, por las risas, por la disposición. Gracias por
enseñarme la importancia del compostaje para la preservación del planeta. Gracias por
2
integrarme a este nuevo proyecto que me ha enseñado tanto y me ha permitido crecer tanto
por el cariño y por las risas. Tomamos 11 años de bachiller juntos, luego cada uno tomó su
propio rumbo; finalmente, se alinearon los planetas, y terminamos haciendo nuestro proyecto
para graduarnos como Ingenieros Industriales juntos. Gracias por recorrer conmigo este rocoso
pero cuán importante camino, este logro no hubiera sido lo mismo sin ti.
Agradezco a mis colegas: Carlos Cáffaro, Nicole Román, Alan Astacio, Jordi Masalles,
Agustin Ricart y Juan Carlos Cabrer, mis amigos. Gracias por hacer de este trayecto uno
divertido y especial; con ustedes viví experiencias que quedarán en mi memoria para siempre.
Agradezco a mis maestros, en especial a: Nestor Matos, Jehudi Feliz, Yudihect Santos y
Marcia Sosa, mis educadores. Gracias por impartir sus conocimientos, por mostrar pasión al
enseñar, por ser comprensivos, por servir de inspiración y motivación. Gracias por ofrecerme los
conocimientos necesarios para culminar mi carrera. Los admiro y los recordaré siempre.
Agradezco a mi directora de carrera Yvonne Jaquez, mi guía. Gracias por la disposición, por
la presencia, la amabilidad y el apoyo. También a mi asesor Jaime Olmo, quien nos guió y ayudó
Laura Losada
3
Dedicatoria
Dedico este proyecto a mis familiares, amigos, y todas las personas que me han dado su
apoyo de manera incondicional en la vida y en este proceso para que este proyecto de grado se
traduzca en un logro.
Fernando Bertrán
4
Agradecimientos
Primeramente a Dios, por permitirme llegar a este momento en mi vida académica y tener la
A mis padres, Lawrence y Lea, por su apoyo fundamental en todas mis metas propuestas,
enseñándome las inmensas oportunidades que se pueden obtener en la vida con tan solo soñarlas.
Agradezco a mis abuelos, Fernando y Tessy, por ser mi soporte moral e inspirarme a perseguir
esta rama de estudio que es la Ingeniería, por guiarme siempre al camino correcto.
A mis compañeros de carrera, ustedes hicieron que este viaje estuviera lleno de grandes
Agradezco a mis profesores, quienes no solo impartieron conocimiento mediante sus clases,
sino que fueron una brújula durante todo este proceso académico con paciencia y dedicación.
Por último y no menos importante, gracias a UNIBE y la Escuela de Ingeniería Industrial, por
Fernando Bertrán
5
TABLA DE CONTENIDO
Dedicatoria i
Agradecimientos ii
Dedicatoria iv
Agradecimientos v
Tabla de Contenido vi
Lista de Tablas x
Lista de Gráficos xii
Lista de Diagramas xiii
Lista de Ilustraciones xiv
Resumen xv
Abstract xvi
Introducción xviii
Capítulo 1: Problema de Investigación 1
1.1 Planteamiento del Problema 1
1.2 Formulación del Problema 2
1.3 Sistematización del Problema 3
1.4 Objetivos 3
1.4.1 Objetivo general. 3
1.4.2 Objetivos específicos. 3
1.5 Justificación de la Investigación 5
1.6 Alcance 6
Capítulo 2: Marco Teórico 8
2.1 Antecedentes 8
2.2 Marco Conceptual 11
2.3 Marco Contextual 14
2.3.2 Propósito Organizacional. 15
2.3.3 Ubicación. 16
2.3.4 Organigrama. 18
2.3.5 Principales Productos. 19
6
Capítulo 3: Marco Metodológico 22
3.1 Tipo de Investigación 22
3.2 Métodos para la Obtención de la Información 22
3.3 Herramientas del Proceso de Resultados 23
Capítulo 4: Análisis de la situación actual 26
4.1 Generalidades 26
4.2 Levantamiento de los costos de transporte de materiales para la producción 26
4.3 Diagramas de flujo de procesos 29
4.3.1 Diagrama de flujo general de procesos de compostaje. 30
4.3.2 Diagrama de flujo de operaciones de armado de pila. 33
4.3.3 Diagrama de flujo de procesos de movida de pila. 36
4.3.4 Diagrama de flujo de procesos de empacado de compost. 40
4.4 Estudio de tiempos de proceso de armar pila 41
4.5 Distribución de facilidades 44
4.5.1 Diagrama de layout actual. 45
4.5.2 Diagrama de recorrido actual. 48
4.6 Diagrama de Ishikawa 50
4.7 Cinco Porqués 51
4.8 Análisis FODA Proceso de Producción 54
Capítulo 5: Situación Propuesta 56
5.1 Propuesta #1: Mudanza del local de compostaje de La Vega a Santo Domingo,
eliminando costes de transporte, disminuyendo tiempos de traslado y asegurando
posibilidades de crecimiento 56
5.2 Propuesta #2: Diseño de nuevos módulos de compostaje, mejorando el proceso de
armado y movida de pilas, aumentando la capacidad y maximizando los espacios 58
5.3 Propuesta #3: Diseño y distribución de nuevas facilidades para la adecuada delimitación
de nuevas áreas, el aprovechamiento de los espacios y mejora del flujo dentro de la facilidad
60
5.3.1 Diagrama de layout propuesto. 61
5.3.2 Diagrama de recorrido propuesto. 64
7
5.4 Propuesta #4: Mejora de flujo del proceso de armar pila de compostaje, para reducir
tiempos de transporte y eliminar “cuellos de botella”, aumentando la productividad 65
5.5 Propuesta #5: Mejora de flujo del proceso de movida de pila de compostaje, mediante la
implementación de tubos de oxigenación y estandarización de duración en reposo; para
reducir tiempos de inspección y operación, aumentando la productividad y asegurando la
calidad 70
5.6 Propuesta #6: Reajuste de fechas de recogida de distribuidor de residuos orgánicos, para
el aprovechamiento de espacios dentro de las facilidades 74
5.7 Propuesta #7: Creación de un procedimiento operativo estándar e instrucciones de trabajo
para los procedimientos de compostaje con el fin de lograr la estandarización de los procesos
y con esto el mejoramiento de la productividad 76
5.8 Propuesta #8: Creación de etiquetas para identificación de mallas y pizarra de
seguimiento de etapa de maduración, asegurando la duración exacta que debe durar cada pila
en la etapa de maduración; eliminando posibilidades de equivocación y garantizando la
calidad del compost producido 77
5.9 Propuesta #9: Hoja de registro de datos, para documentación y control de la producción
de compost 78
Capítulo 6: Análisis de factibilidad 81
6.1 Propuesta #1: Mudanza del local de compostaje de La Vega a Santo Domingo,
eliminando costes de transporte, disminuyendo tiempos de traslado y asegurando
posibilidades de crecimiento 81
6.2 Propuesta #2: Diseño de nuevos módulos para pilas de compostaje, estandarizando el
proceso de armado y preparación de pilas 82
6.3 Propuesta #3: Diseño y distribución de nuevas facilidades para la adecuada delimitación
de nuevas áreas, el aprovechamiento de los espacios y mejora del flujo dentro de la facilidad
84
6.4 Propuesta #4: Mejora de flujo del proceso de armar pilas de compostaje, para reducir
tiempos de transporte y eliminar “cuellos de botella”, aumentando la productividad 86
6.5 Propuesta #5: Mejora de flujo del proceso de “movida de pila” de compostaje mediante la
implementación de tubos de oxigenación y estandarización de duración en reposo, para
8
reducir tiempos de inspección y operación, aumentando la productividad y asegurando la
calidad 86
6.6 Propuesta #6: Reajuste de fechas de recogida de distribuidor de residuos orgánicos, para
el aprovechamiento de espacios dentro de las facilidades 88
6.7 Propuesta #7: Creación de un procedimiento operativo estándar e instrucciones de trabajo
para los procedimientos de compostaje con el fin de lograr la estandarización de los procesos
y con esto el mejoramiento de la productividad 89
6.8 Propuesta #8: Creación de etiquetas para identificación de mallas y pizarra de
seguimiento de etapa de maduración, asegurando la duración exacta que debe durar cada pila
en la etapa de maduración; eliminando posibilidades de equivocación y garantizando la
calidad del compost 90
6.9 Propuesta #9: Hoja de registro de datos, para documentación y control de la producción
de compost
Capítulo 7: Recomendaciones y conclusiones. 90
Recomendaciones 93
Conclusiones 95
Referencias 98
Anexos 105
Anexo #1: Estudio de tiempos proceso de armar pila. 105
Anexo #2: Procedimiento general Tierra Urbana Servicios Ambientales. 108
Anexo #3: Instrucción de trabajo proceso de armado de pilas. 112
Anexo #4: Instrucción de trabajo proceso movida de pilas. 113
Anexo #5: Instrucción de trabajo proceso empacado de compost. 114
Anexo #6: Pizarra de seguimiento etapa de maduración. 115
Anexo #7: Hoja de registro de producción de compost 115
9
Lista de Tablas
Tabla No. 4 Resumen Toma de Tiempos Proceso de Armar Pila de Compost Actual. 42
Demanda. 57
Tabla No. 14 Tiempo Promedio de Traslado del Layout Actual vs. Propuesto. 68
10
Tabla No. 23 Análisis de Partidas de Cotización para Módulos. 85
11
Lista de Gráficos
12
Lista de Diagramas
13
Lista de Ilustraciones
14
Resumen
Tierra Urbana Servicios Ambientales es una empresa que apuesta a la regeneración ecológica y
social, ofreciendo soluciones para el manejo de residuos orgánicos (restos de alimentos) a nivel
relativamente moderno en el país, instituida a finales del año dos mil veinte, busca imponer una
marca positiva en el impacto medio ambiental utilizando como herramienta principal y modelo
empresarial el ofrecimiento de recolección de residuos orgánicos, con el fin de evitar que estos
residuos lleguen al vertedero de Duquesa. Luego, pasan dichos residuos por un proceso de
encuentra con una demanda creciente que no puede satisfacer, por falta de procesos logísticos
uso de herramientas de ingeniería tales como Diagramas de Flujo de Procesos, Análisis FODA,
Layout se identificaron aquellos factores que influyen en la baja productividad del principal
proceso operacional (proceso de compostaje) que ejecutan. Con los factores detectados se
lograron establecer una serie de propuestas que estandarizan y mejoran la productividad de los
15
Abstract
regeneration, offering solutions for the management of organic waste (food waste) in urban
areas: homes, institutions, educational and business centers. With a relatively modern business
model in the country, instituted at the end of the year two thousand and twenty, the company
seeks to impose a positive mark on the average environmental impact, using as main tool and
business model the offering of organic waste collection, in order to avoid that this waste reaches
the Duquesa landfill. Then these residues go through a transformation process, resulting in
compost (a type of organic fertilizer). This company is currently facing a growing demand that it
cannot satisfy, due to the lack of standardized logical processes that cause stagnation and growth
limitation. Through the use of engineering tools such as Process Flow Diagrams, SWOT
Analysis, Five Whys Analysis, Ishikawa Diagrams, Time Study and Layout Diagram, those
factors that influence the low productivity of the main operational process were identified
(composting process). With these detected factors, it was possible to establish a series of
proposals that standardize and improve the productivity of operating processes, ensuring the
16
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE COMPOSTAJE PARA LA MEJORA DE LA
17
Introducción
como de servicios, pues funciona como una guía para la ejecución de los procesos en éstas.
aumento de eficiencia, entre otros. Es por esto, que cualquier empresa que desee ser
Tierra Urbana Servicios Ambientales, entró al mercado en el presente año (2021) a ofrecer
un nuevo servicio de recolección de residuos orgánicos, con el fin de evitar que estos
enviar a clientes y en un futuro venderlo a externos. Es por esto que es esencial que el proceso
de producción de compost esté estandarizado y optimizado, para siempre poder brindar a los
tanto a la humanidad y que tiene tanto potencial como Tierra Urbana Servicios Ambientales.
18
Capítulo 1: Problema de Investigación
19
Capítulo 1: Problema de Investigación
El ecologista Graeme Sait afirma el compostaje como una de las estrategias claves “para
salvar el planeta”. La profunda crisis climática y ambiental en la que nos encontramos, nos
obliga a transformar cómo producimos y consumimos los bienes y recursos que nos sostienen,
para pasar de lo degenerativo a lo regenerativo. Es por este motivo que nace la empresa Tierra
Urbana Servicios Ambientales, una empresa nueva en el mercado, que comenzó a funcionar en
noviembre del año pasado (2020). Es una empresa mixta, la cual ofrece tanto servicios como
residuos orgánicos en hogares y empresas de 40 sectores del Distrito Nacional, para así
compostar dichos residuos y producir compost (un tipo de abono orgánico), que a su vez es
empresas, ya sea de producción o servicios. Es lo que asegura que dentro de los procesos de la
diagnosticó el proceso de compostaje de la empresa, al ser uno de los más relevantes y menos
estandarizados.
Para que Tierra Urbana logre su objetivo principal debe conseguir que un porcentaje
significativo de hogares del Distrito Nacional adquiera sus servicios; para que la cantidad de
basura que llega al vertedero se reduzca significativamente y convertir dichos residuos en algo
beneficioso para la tierra y por lo tanto para los humanos. Es por esto que es de suma
1
importancia estandarizar y optimizar el proceso de compostaje, para lograr responder a una
demanda creciente. Además, esto asegura que la empresa sea rentable y funcional.
indefinida y deficiente (la empresa realiza el proceso de compostaje en una finca ubicada en La
Vega y utiliza espacios aleatorios dentro de la facilidad para ejecutar dicho proceso); una pérdida
que impide que sea funcional y pueda manejar un aumento en su cartera de clientes. Es por esto,
proceso, tales como: estudio de tiempos, flujo de procesos, flujo de operaciones, diagrama de
establecerá una eficiente distribución de las facilidades, acompañada de flujos más funcionales y
logísticos, con diseños optimizados para el compostaje; haciéndolo productivo y asegurando que
2
1.3 Sistematización del Problema
estandarizados?
empresa?
de compostaje?
compostaje?
1.4 Objetivos
Además, plantear distintas propuestas que optimicen los procesos y mejoren la utilidad de la
empresa.
3
● Evaluación de los tiempos y “cuellos de botella” de los procesos de compostaje,
incrementar la productividad.
disminuyan el tiempo requerido para la producción y mejoren el flujo del mismo, siendo
diseño.
producción.
4
1.5 Justificación de la Investigación
compostaje de Tierra Urbana Servicios Ambientales y las propuestas de mejoras al mismo, con el
Actualmente, la empresa maneja el servicio del “Kit Bokashi” (un sistema de 5 galones en el
que se acumulan y fermentan los restos de alimentos) con el fin de recolectar los residuos
orgánicos de los hogares del Distrito Nacional y transformarlos en compost; ofreciendo una
en los hogares y la reducción en desechos sólidos enviados al vertedero. Tomando en cuenta que
los jóvenes deben velar por un futuro sostenible, consideramos nuestro deber apoyar este tipo de
Es por esto que se busca simplificar el proceso de compostaje dentro de las facilidades de la
empresa y proponer mejoras para que este tipo de empresas puedan ser rentables a lo largo del
capacidad de crecimiento de la empresa, logrando que los ahorros con los métodos propuestos se
traduzcan en un capital que pueda contribuir a la inversión necesaria para expandir las
operaciones de la empresa. De esta manera, más personas podrán recibir los servicios de Tierra
Urbana, lo cual no solo aumentará los ingresos de la empresa sino que aportará a un futuro
sostenible.
5
1.6 Alcance
distintas herramientas de la ingeniería industrial, con el fin de reducir los tiempos operacionales
6
Capítulo 2: Marco Teórico
7
Capítulo 2: Marco Teórico
2.1 Antecedentes
Fecha: 2018
Objetivo general: Obtener unas tasas elevadas de materia orgánica recogida y reducir en un
Resúmen general: Se trata de plantear tres zonas para el Compostaje Comunitario, que
reciban los residuos domésticos, restos de siega y pequeños desbroces en Mazcuerras, Villanueva
e Ibio, en una zona céntrica donde la mayoría de los vecinos puedan depositar sus residuos
orgánicos sin necesidad de recogida domiciliaria. Se pretende dar servicio a los vecinos del
pueblo y que se puedan recibir parcialmente los restos de poda y mantenimiento de jardines y
zonas verdes municipales, así como de vecinos del municipio. Desde ninguno de los núcleos de
población hay una distancia superior a 5 km del área donde se recepcionarán los materiales
2. Plan estratégico para el aprovechamiento del compost residual para la empresa agrícola
Fecha: 2013
Objetivo general: Elaborar un plan estratégico para el aprovechamiento del compost residual
8
Resúmen general: En el siguiente documento se encuentra una propuesta para el uso del
compost residual en un cultivo de champiñón, está basada en tres opciones de uso que son:
transformación del compost residual fuera de la empresa, transformación del compost residual en
las instalaciones de la empresa, y venta del compost residual sin transformación. La opción
evaluación financiera donde se obtuvo el valor presente neto de la inversión. (Hernandez Marin,
2013).
eficaces sobre la calidad físico-química y microbiológica del compost, junto con el grado de
se basó en un proceso aeróbico de dos meses. Se realizaron volteos semanales de forma manual,
riegos diarios para mantener la humedad óptima, medición de temperatura tres veces por semana,
9
cada dos semanas, para el análisis físico-químico, y cada semana, para el análisis
microbiológico. Bajo las mismas condiciones ambientales, se determinó como más eficiente el
buena calidad y generó menor porcentaje de residuos sin degradar durante el proceso. (Mendoza
Juárez, 2012)
Autor(es): José Pablo Uribe López, Andrés Vanegas Barrera y Francisco Alejandro Cardona
González
Objetivo general: Generar un plan de negocio para la creación de una empresa productora de
Compost, evaluando tres entornos diferentes para su localización (en Bogotá y sus cercanías),
que esté encaminado a detallar la viabilidad real del negocio y la posterior consecución de
Bogotá y otros municipios cercanos, para la producción de compost. Este producto es utilizable
ventas de este producto dependerán, proporcionalmente, del volumen de residuos con los que se
10
pueda contar para ser procesados. Dichos residuos se incrementarán cada año al suscribir nuevas
fuentes que cumplan con las condiciones de separación y transporte requeridas. Se tiene
actualmente alianzas con empresas interesadas en la puesta en marcha de esta actividad, como
C.I. OMA S.A., quienes aportarán a la empresa experiencia y apoyo técnico y de gestión
ambiental. Los gestores de esta idea son tres ingenieros industriales que quieren crear empresa y
aportar a la sociedad. Para lograr este objetivo, este proyecto necesita para su puesta en marcha
una inversión inicial de $2’085.920.978, de la cual el 48% será de los gestores y socios
brinda una garantía de resultados a cinco años, obteniendo una rentabilidad de 132%, la cual está
muy por encima de cualquier opción financiera en el mercado, un valor presente neto calculado
dada por un producto innovador y necesario para un país con un sector agrícola necesitado de
que ofrece “la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos orgánicos”
Alliance, 2018).
11
● Residuos orgánicos: Son residuos biodegradables que se desintegran o degradan
● Material seco: Materia orgánica rica en carbono, utilizada como materia prima para
compostar tales como hojas secas, restos de poda, aserrín, papel, cartón, virutas de
● Material verde: Materia orgánica rita en nitrógeno como hojas frescas (recién
bacterias, etc.) que la degradan en condiciones aeróbicas (Ramos Agüero, D., & Terry
Alfonso, E. 2014)
● Bokashi: Bokashi es una palabra japonesa que significa “materia orgánica fermentada”.
(Ramos Agüero, D., & Terry Alfonso, E. 2014). A nivel urbano, el método Bokashi
utiliza un activador inoculado con microorganismos benéficos para fermentar los restos
● Cedazo: Es un instrumento formado por un aro y una tela (comúnmente cerdas) que
cierra la parte inferior. Este es utilizado para separar las partes sutiles de las gruesas,
● Bieldo: El bieldo es una herramienta que funciona para aventar y/o mover material, por
ejemplo paja o cereal cortado. Está compuesto por un mango largo de madera con un palo
12
centrado en perpendicular en uno de sus extremos del que salen tres o cuatro puntas
● Pallet (término en Inglés): Consiste en una pequeña plataforma portátil hecha con
listones de madera u otros materiales como plástico, metal o cartón, que sirven para
2019).
● Ángulo de acero: Es una barra plana de acero, doblada a 90º con lados iguales, formando
una figura en forma de letra “L”. Este material se considera ideal para ser aplicado en
● Malla electrosoldada: Está formada por dos sistemas de barras, comúnmente alambres
malla de gallinero, que se encuentra tejido con hendiduras hexagonales unidas en triple
interna de una pila de compostaje, con el fin de determinar si hay bacterias mesófilas o
termófilas en acción. Tiene una vara larga y delgada que se inserta en la pila, dejando
afuera la cabeza que indica con una aguja la temperatura actual (Louie, R. 2015).
13
● Productividad: Es una medida económica que cuantifica la cantidad de bienes y/o
servicios producidos por cada factor utilizado (tiempo, capital, trabajador, entre otras)
límite (su capacidad). Además, una aptitud de un producto, servicio, proceso, persona,
organización u recurso, que funciona para obtener una salida que cumplirá los requisitos
● Protocolos: Consta de una actividad, acto o sucesión de actos, que pueden estar sujetos
tanto a normas de protocolo que dicte el poder público o que se dé a sí misma la entidad
● Punto de equilibrio: Es aquel análisis que permite conocer la cantidad de productos que
es necesario vender para que una determinada empresa pueda cubrir sus costos
14
2.3.1 Tierra Urbana Servicios Ambientales, SRL. Tierra Urbana Servicios Ambientales es
una empresa que surge a finales de 2020 con la finalidad de comenzar a darle un manejo
diferente a los residuos orgánicos en el país. La misma ofrece soluciones para el manejo de
residuos sólidos orgánicos, especialmente a través del compostaje y del uso de compost orgánico
en huertos urbanos, áreas verdes y sistemas agrícolas ecológicos. Dos iniciativas comprometidas
con la búsqueda de soluciones ecológicas a nivel rural y urbano, Finca Tierra Negra y Green
manejo de residuos orgánicos a nivel urbano, inicialmente en el Distrito Nacional, siendo este
15
sólidos orgánicos; a través del compostaje, el uso de compost orgánico en huertos urbanos,
servicios para que la mayoría de los residuos orgánicos sean manejados adecuadamente tanto
en zonas rurales como urbanas. Además, lograr que el 100% de los insumos que usamos sean
locales y reciclables.
2.3.3 Ubicación.
Actualmente, esta empresa cuenta con tres ubicaciones distintas, cada cual con su
funcionalidad específica.
2.3.3.1 Oficina y almacén. En Plaza Central (Plaza ubicada en la esquina Av. 27 de Febrero y
Av. Winston Churchill, DN) se encuentra tanto su oficina administrativa como su almacén de
inventario nuevo.
16
2.3.3.2 Centro de distribución y lavado. En Green Depot (fábrica de Desechables
Biodegradables ubicada en Los Restauradores, DN) se vacían las cubetas llenas de residuos
orgánicos en tanques para llevarlas al lugar de compostaje, y también se limpian para ser
ubicada en Barranca, La Vega) es donde se vacían los tanques de residuos orgánicos para ser
compostados.
17
2.3.4 Organigrama.
Actualmente, la empresa cuenta con 7 empleados y 2 socios dueños de la empresa. El
trabajador:
18
2.3.5 Principales Productos.
Actualmente, la empresa ofrece dos productos principales: El Kit Bokashi (Ilustración No. 5,
El Kit Bokashi consiste en una o dos cubetas Bokashi, acompañadas de un envase para
de fermentación anaeróbico), una libra de activador Bokashi y un medidor (para aplicar las
de Suscripción que incluye la recogida mensual de la cubeta llena y la entrega de una limpia y
vacía con activador Bokashi dentro. Dependiendo de la cantidad de personas que residan en el
hogar, se les recomienda que adquieran el Kit Hogar Pequeño que solo incluye una cubeta o el
La empresa también ofrece compost, producto resultante del compostaje de los residuos
orgánicos recolectados. Dicho producto es devuelto a los clientes que forman parte de la
19
Ilustración No. 6 Compost.
20
Capítulo 3: Marco Metodológico
21
Capítulo 3: Marco Metodológico
del producto terminado. Estos análisis se verán apoyados por un análisis cuantitativo en el que se
estudiarán los tiempos utilizados en los procesos, se calcularán los niveles de productividad
diversos insumos que una empresa necesita para producir un producto. Ayuda a
determinar el nivel óptimo de producción, y por esto juega un papel crucial en el proceso
mediante una serie de pasos estructurados con una secuencia establecida que permiten
● Estudio de tiempos: Forma parte de las técnicas de medición de trabajo se utiliza para
tarea realizada en condiciones específicas, y analizar los datos para encontrar el tiempo
22
● Distribución de plantas: La distribución de la planta es el proceso de organizar los
física y los factores que influyen en su éxito (Mejia, H., Wilches, M. J., Galofre, M., &
● Kaizen (5s): Es uno de los principios básicos utilizados en la manufactura esbelta que
con diversificación de productos, calidad más elevada, menores costos, entregas fiables,
esquema gráfico, para ayudar a determinar las causas que producen un problema. Sin
● Cinco porqués: Este método de hacer preguntas tiene como objetivo descubrir la causa
raíz de un problema o cuestión en particular. Se cree que preguntar cinco veces llegará a
factores internos y externos de una situación que se busca mejorar (OCCMundial, 2021).
23
● Microsoft Word: Utilizado para la redacción de documentos, y documentar la
el presente documento.
● AutoCad: Software asistido por computadoras utilizado para el diseño de los planos
24
Capítulo 4: Análisis de la Situación Actual
25
Capítulo 4: Análisis de la situación actual
4.1 Generalidades
La empresa Tierra Urbana es una empresa nueva y pequeña que ofrece servicios y productos
en su línea de producción de compost. También, cuentan con una mala ubicación del centro de
compostaje ya que se requiere elevados tiempos y costos de transporte para hacer llegar la
materia prima a dicho centro y poder comenzar la producción, incluyendo una ineficiente
Todo esto se traduce en un manejo deficiente del tiempo, del dinero y de los espacios, además
altas demoras por la excesiva necesidad de transporte que no agrega valor a los procesos de la
producción.
Con el fin de analizar la situación real de la empresa y para lograr atacar aquellas debilidades
y/o amenazas que causan limitaciones y desperdicios en sus procesos productivos, en este
capítulo se acudirá al uso de varias herramientas de ingeniería, tales como: levantamiento de los
los espacios del centro de compostaje actual, recorrido para ejecutar los procesos dentro del
Tierra Negra, una finca agroforestal y agroecológica ubicada en Barranca, La Vega, República
26
Dominicana. Dicho proceso requiere varios materiales para ser ejecutado, estos siendo: material
seco (hojas secas, paja de coco, etc.), material verde (hojas verdes, grama, etc.), residuos
orgánicos (restos de alimentos) y compost (tipo de compost orgánico). Parte de estos materiales
son acopiados en el Distrito Nacional y deben ser transportados al centro de compostaje ubicado
que se vayan a producir, y la cantidad de pilas depende de la cantidad de cubetas con residuos
utilizan tanques de 55 galones, es decir, se vacían 10 cubetas de cinco galones en cada tanque.
armado de seis pilas de compost de un metro cúbico al mes. La siguiente tabla muestra la
requerida actualmente):
De los materiales necesarios para armar las pilas de compost, los sacos de material verde y los
residuos orgánicos son aquellos que se encuentran en Santo Domingo y deben ser trasladados a
La Vega. En base a la tabla anterior se puede concluir que para el transporte de la cantidad de
27
residuos que recogen actualmente y la cantidad de material verde necesario para armar las pilas
con estos residuos, se requerirá el transporte de seis tanques de 55 galones de residuos orgánicos
y 30 sacos de material verde. El medio de transporte utilizado tiene capacidad para cuatro
tanques por viaje, por lo tanto para el transporte de seis tanques se realizan dos viajes, ida y
vuelta (Ilustración No. 7, p.29). Para el material verde, el transporte tiene capacidad para 15
sacos por viaje, por lo tanto para trasladar los 30 sacos realizan dos viajes (ida y vuelta). Es decir
que la empresa realiza cuatro viajes mensuales para el transporte de estos materiales.
En la siguiente tabla se detalla los consumos de tiempo y dinero al realizar viajes (ida y
Durante este levantamiento se pudo observar que en total, con los costos actuales de
28
de la materia prima necesaria para el inicio de la producción. En términos de tiempo, toma
aproximadamente 13 horas y 20 minutos realizar estos cuatro viajes, esto si no existe ningún
para el compostaje representa una gran inversión de tiempo que no agrega valor a los procesos;
Los siguientes diagramas de flujo de procesos ilustran esquemáticamente los pasos que sigue
dos meses y medio. Es decir, muestran el flujo de los procesos de producción de compost de la
empresa, desde que se arma la pila para iniciar el proceso de transformación de los residuos,
29
4.3.1 Diagrama de flujo general de procesos de compostaje.
Como primer proceso se encuentra la preparación de la pila de compost, que consiste en apilar
organizadamente los materiales requeridos para la producción y humedecerlos. Luego esta pila se
requiera; este proceso se repetirá hasta que la pila sea movida tres veces. Cuando la misma esté
30
lista para ser movida una cuarta vez, con el estado calórico idóneo, se mueve al área de
maduración donde permanecerá 50 días en reposo total. Al pasar estos días, se empaca el
producto final, siendo este compost. En los siguientes flujos, se detallarán a profundidad los
procesos mencionados anteriormente (Diagrama No. 2, p.33, Diagrama No. 3, p.36 , Diagrama
No. 4, p.40).
En base a una estimación de los tiempos generales del proceso del compostaje proporcionado
por la empresa, se realizó una tabla que detalla las actividades de manera cronológica y la
duración de cada una. Se evidenció la operación de armar la pila como la más extensa dentro de
los procesos de operación e inspección (sombreado en amarillo). La siguiente tabla muestra los
resultados:
31
Ilustración No. 8 Pila de Compost.
32
4.3.2 Diagrama de flujo de operaciones de armado de pila.
33
El proceso de armar la pila es el más importante y crítico de la producción ya que es
predecesor de todos los demás, es decir, hasta que no se inicie este proceso la producción no
puede iniciar. En dicho proceso, intervienen tres tipos de materiales, aquellos que contienen más
nitrógeno, aquellos que contienen más carbono y el compost (que se incorpora para acelerar el
proceso de descomposición gracias a los microorganismos benéficos que tiene). El material más
rico en nitrógeno es el llamado “material verde” (poda fresca, hojas verdes, grama, estiércol,
etc.) y los residuos orgánicos (restos de comida). El material más rico en carbono es el llamado
“material seco” (hojas secas, ramas trituradas, paca, viruta, aserrín, cartón, papel, etc.). La
relación de materiales utilizados en este proceso oscila entre 40% material seco y 60% material
verde.
El proceso de armar la pila de compost inicia cuando el operador reúne todos los materiales
cantidad de residuos orgánicos que se van a echar en cada capa de la pila, se utiliza una cubeta de
cinco galones; el operador con una pala traslada los residuos del tanque a la cubeta cada vez que
vierten los materiales por capa dentro de una malla electrosoldada de 1.2 metros de diámetro
Como se puede ver detallado, el proceso de armar una pila de compost dura un aproximado de
65.48 minutos, equivalente a más o menos una hora, dentro de los cuales el transporte de los
materiales ocupa 25.55 minutos ocupando casi el 40% del proceso completo. En total, para la
preparación de una pila el operador se traslada 513 metros, es decir un poco más de medio
kilómetro.
34
Durante el levantamiento se observaron varias dificultades en el proceso:
- Transporte excesivo para trasladar materiales necesarios para iniciar el proceso (causa
- Para proceso de inspección de humedad del material verde el operador se auxilia mucho
en supervisor para determinar si echarle agua o no, el cual se vuelve muy repetitivo e
35
4.3.3 Diagrama de flujo de procesos de movida de pila.
36
Tras pasar el proceso de armado de pila y dejar dos días en reposo; se pasa a inspeccionar el
estado de la temperatura de la pila (Ilustración No. 10, p.39). Si la pila se encuentra dentro del
rango calórico de 55°C a 65° C se procede a mover la pila organizadamente para que el centro de
la pila quede alrededor y los alrededores queden en el centro, de lo contrario se deja en reposo 2
días más y se repite el proceso de inspección de la temperatura. Siempre que pasan 2 días de
reposo, el operador debe volver a realizarle agujeros a la pila, para asegurar la entrada de
oxígeno, ya que estos agujeros al pasar los dos días de reposo se tapan por completo. Para poder
pila, para luego trasladarla hacia el lado, y mover la pila entrandola nuevamente en la misma
malla de donde se sacó. Es decir, para las tres movidas, se utiliza la misma malla electrosoldada.
Cuando la pila ya se haya movido tres veces, y esté lista para una cuarta, se mueve a un cilindro
Durante todo este periodo de compostaje activo, la pila pasa por 3 etapas:
reproducen rápidamente, causando altas temperaturas entre 45°C y 70°C. En esta etapa
mueren patógenos.
Durante el primer mes, que incluye el armado de la pila y las cuatro movidas de la misma, la
pila de compost se reduce de un 40% a un 50%; es por esta razón que al momento de pasar a
maduración, se pueden entrar al mismo tiempo de cuatro a cinco pilas que ya estén listas, en un
37
solo cilindro de maduración de 2.0 metros de diámetro. Si las pilas no están listas al mismo
tiempo se tendrán que entrar en cilindros de maduración separadas a medida que lleguen a su
rango de temperatura indicado. Esto causa desaprovechamiento del espacio, pero las pilas deben
moverse en el momento indicado, ya que si se prolonga puede llegar a superar los 70°C y esto
causaría mucho daño a los microorganismos dentro de la pila, provocando la muerte de bacterias
y hongos benéficos. Todo esto se traduciría en una gran disminución de la calidad de la pila
completa, por lo tanto del producto final. Finalmente, cuando la pila cumple 50 días en
temperatura con el termómetro de compostaje debe ser realizada por el supervisor, ya que los
temperatura que mida el supervisor, el mismo da o no la orden de mover la pila, si indica que aún
- Dificultad para mover la malla electrosoldada al momento de voltear la pila por parte del
operador (el trabajador lucha para mover la malla de un lado al otro sin lastimarse).
38
Ilustración No. 10 Inspección de Temperatura de la Pila de Compost.
39
4.3.4 Diagrama de flujo de procesos de empacado de compost.
pila que estuvo reposando por 50 días en el cilindro de maduración y se va cerniendo hasta que la
pila quede totalmente consumida (Ilustración No. 11, p.41). Lo que queda en el cedazo se
40
empaca en sacos para ser utilizado posteriormente en el proceso de armado de pila como material
seco. Lo que queda cernido es el compost, este se empaca en sacos para ser distribuido más
compost. Es decir, la empresa no cuenta con instrucciones específicas sobre cómo se debe cernir
proceso como entienda. Además, no existe ningún tipo de registro ni control sobre la cantidad de
sacos de compost ni de material seco (restos en cedazo) que son empacados al finalizar el
proceso.
mover la pila y empacar el compost. El proceso de armar la pila es el proceso más crítico e
41
importante ya que es el que da inicio a toda la producción además de ser el que más tiempo toma
en ejecutarse. Es por esto que se decidió hacer una toma de tiempo sobre este proceso en
específico, con el fin de determinar las operaciones más largas dentro del mismo así como su
tiempo de ciclo.
Tras realizar el estudio de tiempo, tomando cinco veces el tiempo del proceso completo de
armar una pila, se procedió a calcular su tiempo promedio, tiempo normal y finalmente tiempo
Westinghouse (Tabla No. 5, p.43) y el cálculo de holgura recomendado por ILO (Tabla No. 6,
de tiempo de cada una de las actividades del proceso de armado de pila. En la siguiente tabla se
muestra un resumen del estudio de tiempos así como el cálculo del tiempo de ciclo del proceso
en su totalidad:
Tabla No. 4 Resumen Toma de Tiempos Proceso de Armar Pila de Compost Actual.
42
Tabla No. 5 Calificación de Actuación del Operario-Actual.
Dentro del promedio de duración del proceso completo de armar una pila se pudieron
identificar los procesos de traslado y de vertido de residuos orgánicos como los únicos que
superan los 100 segundos en toda la operación, estos siendo los procesos no. 1-5, 12, 22, 32, 42,
52, 57 y 58 (sombreados en tabla Anexo #1, 106). Mientras las demás operaciones oscilan entre
los 7 y los 87 segundos. Dichos procesos que conforman los más duraderos del proceso
completo, se identifican como los “cuellos de botella” del proceso de armado de pilas.
La duración de los procesos operativos determina el monto del pago al operador. El monto
establecido es de RD $64 pesos la hora, por lo tanto para el armado de una pila, se les paga un
43
4.5 Distribución de facilidades
El siguiente plano representa el layout actual del centro de compostaje de la empresa Tierra
Urbana Servicios Ambientales. Este centro se encuentra en Finca Tierra Negra, una finca
actividades, entre ellas el compostaje de la empresa Tierra Urbana, para este proceso se designó
44
4.5.1 Diagrama de layout actual.
45
Tabla No. 7 Codificación Colores Layout Actual.
Dentro de la amplia finca, se han designado espacios específicos para ejecutar las operaciones
de compostaje de Tierra Urbana. En el Diagrama No. 5 (p.45) se puede observar el layout del
área utilizada actualmente con sus respectivas medidas aproximadas, y en la Tabla No. 7 (p.46)
el significado de los colores de los límites del diagrama. Se pueden ver representados los troncos
en el área, el espacio aproximado que abarca la sombra de los árboles, el área que debe quedar
vacía para mover las pilas, entre otras. En la siguiente tabla, se detallan las dimensiones y áreas
específicas:
Como se puede observar en la Tabla No. 8, el espacio actual designado para el compostaje y
14 cilindros de 2.0 metros de diámetro de malla electrosoldada utilizados tanto para las pilas
compostaje como para las de maduración, más espacio libre para el empacado de producto final.
46
Luego, en dirección norte del espacio se encuentra el centro de acopio ocupando un espacio de
54 m², allí se almacenan los materiales necesarios para la producción: sacos de material seco,
sacos de material verde, tanques de residuos orgánicos y sacos de compost. En el espacio entre el
ocupa 416.63 m² del espacio Justo al lado de dicho secadero se encuentra un espacio libre de
309.57 m² de los cuales se utilizan un estimado de 49.80 m² (1.2 metros de ancho x 41.50 metros
de largo) para trasladar los materiales desde centro de acopio hasta el área de compostaje. En su
totalidad, el área utilizada ocupa 1,413.20 m², de los cuales aproximadamente 410.54 m² son
traslado).
Las condiciones climáticas óptimas para el compostaje son lugares húmedos a los que no
llegue sol ni lluvia. Es por esto que la empresa Tierra Urbana ha decidido designar este espacio
específico para el compostaje, ya que es uno de los pocos espacios libres con sombra y espacio
techado, que no queda tan lejos del centro de acopio en comparación con los demás.
- Muchos espacios muertos, los cuales deben permanecer vacíos esperando que se mueva
la pila.
acopiados.
47
4.5.2 Diagrama de recorrido actual.
48
En el siguiente diagrama de recorrido se detalla el movimiento necesario para realizar la
1. Traslado de 5 sacos de material seco desde centro de acopio hasta área de armado de pilas
2. Traslado de 5 sacos de material seco desde centro de acopio hasta área de armado de pilas
3. Traslado de 5 sacos de material verde desde centro de acopio hasta área de armado de
5. Traslado de 1 tanque de residuos orgánicos desde centro de acopio hacia área de armado
Los recorridos del 1 al 5 consisten en traslado de materiales desde el centro de acopio al área
metros ida y 41.50 metros vuelta, equivalente a 83 metros por trayecto. Luego, del 7 al 10 abarca
las 3 movidas de las pilas de un lado al otro y cuando la misma se mueve a maduración. Por
49
último, el 11, el cual consiste en sacar lo que resta de la pila y cernir el compost para ser
empacado.
la causa raíz de un problema tomando en cuenta los factores involucrados en todo el proceso.
los cuales causan un bajo nivel de productividad de los procesos. El siguiente diagrama se aplicó
para obtener información, y así poder identificar los principales factores que pueden estar
empresa.
50
Diagrama No. 7 Diagrama de Ishikawa.
4.7 Cinco Porqués
explorar qué puede estar ocasionando un problema en particular, mediante una relación de
causa-efecto. Con el fin de determinar la razón o factor principal que provoca los elevados
Por medio de realizar la pregunta “¿Por qué?” cinco veces se llegó a la conclusión de que la
empresa Tierra Urbana Servicios Ambientales no tiene espacios adecuados para realizar el
51
proceso de compostaje, causando una distribución de facilidades deficiente y con grandes
oportunidades de mejora.
Tras realizar un estudio de tiempo del proceso más largo del compostaje, el armado de la pila,
residuos orgánicos en pila como el más extenso de todas las operaciones. Es por esto, que se
decidió realizar otro análisis de Cinco Porqués, para identificar la razón de la larga duración de
Por medio de realizar la pregunta “¿Por qué?” cinco veces se llegó a la conclusión de que la
causa de que exista un sobre proceso de vertido de residuos orgánicos, de cubeta a tanque y de
tanque a cubeta, es debido a que la empresa Tierra Urbana realiza sus procesos de compostaje en
52
La Vega pero acopia su materia prima en Santo Domingo. Esto causa que el material deba ser
trasladado a otros contenedores y luego devuelto a la cubeta para medir la adecuada cantidad de
53
4.8 Análisis FODA Proceso de Producción
siguiente tabla se detallan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que resultaron
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
54
Capítulo 5: Situación Propuesta
55
Capítulo 5: Situación Propuesta
5.1 Propuesta #1: Mudanza del local de compostaje de La Vega a Santo Domingo,
posibilidades de crecimiento
transporta mensualmente estos materiales para así poder iniciar el extenso proceso de
compostaje.
estos materiales de Santo Domingo a La Vega en el medio de transporte que utilizan, tampoco
los costes y tiempos que tomará a medida que la demanda aumente y logren llegar a su punto de
equilibrio (240 recogidas de cubetas con residuos orgánicos mensual). La siguiente tabla muestra
los gastos y tiempos de transporte por viaje (ida y vuelta) y los materiales que se pueden
transportar en el mismo, mostrando el aumento a medida que la demanda aumente así como los
viajes de transporte:
56
Tabla No. 12 Transporte Total de Materiales a Centro de Compostaje con Aumento de la
Demanda.
Como se puede observar en la tabla, actualmente para el transporte de la demanda actual (57
cubetas de residuos orgánicos), se necesita hacer 4 recorridos (ida y vuelta), para trasladar 6
tanques de residuos oganicos, así como 30 sacos de material verde; con un costo de RD$4,138.07
(sombrado en amarillo). Luego, se puede observar cómo a medida que la demanda aumenta, la
cantidad de viajes aumenta, así como los costos y tiempos de transporte. Para llegar al punto de
equilibrio de la empresa (sombreado en naranja) se tendrían que recibir 240 cubetas de residuos
orgánicos lo cual requiere de 12 viajes. Para llegar a dicho punto se necesitaría disponer de
RD$12,414.22 pesos y 38 horas con 40 minutos al mes. Y, para sobrepasar el punto de equilibrio
57
estandarización de los procesos operativos así como la dependencia del transporte para el
recibimiento de la materia prima han causado estancamiento para la nueva empresa, provocando
continuos costos a medida que la demanda crezca, se propone una reubicación del centro de
compostaje, de La Vega a Santo Domingo. Esto reducirá los tiempos y costos de transporte,
sombras ya sea de techo o de árbol, que no quede en zonas muy residenciales para evitar quejas
por fuertes olores y disponibilidad de un mínimo de 212 m² para los procesos de compostaje. Es
por esto que se propone buscar solares baldíos que tengan mucho espacio libre sin usar, que no
quede en zonas metropolitanas, pero dentro de Santo Domingo, para que el distribuidor pueda
llevar las cubetas de residuos orgánicos directamente al centro. También, se recomienda que el o
los dueños del solar conozcan y quieran apoyar el proyecto ofreciendo un precio económico por
metro cuadrado.
para armar y mover sus pilas (ver Diagrama No. 5, p.45). El uso de estas mallas electrosoldadas
limita la cantidad de capas que se pueden realizar por pila, debido a que aumentar la altura de la
pila dentro de la malla representa una gran incomodidad y pérdida de tiempo para el trabajador
58
(al tener que poner y quitar la malla con cada movida). Por lo tanto, actualmente se arman cinco
capas por pila, utilizando una totalidad de diez cubetas de residuos orgánicos.
Para la mejora, seguridad y facilidad del proceso de armado y movida de pilas de compost, se
la pila 3 veces hacia el cubículo de la derecha, hasta llegar al cuarto y último cubículo. Luego de
llegar al último cubículo, se traslada al cilindro de maduración para dejarla reposar. Este modelo
que en el proceso de “armado de pila” se realicen 6 capas en vez de 5 capas por pila, gracias a la
rigidez de la estructura del cubículo. Sin necesidad de espacio adicional, se utilizarán 12 cubetas
pérdida de tiempo y la falta de seguridad que compromete mover la malla electrosoldada por ser
un alambre rígido y filoso; además asegura menos desperdicio de material en el proceso ya que
el área de los huecos de la malla son demasiado grandes y se sale mucho material (ver Ilustración
No. 9, p.35).
59
Esta propuesta modificaría el flujo de procesos de movida de pila y armado de pila de
delimitación de nuevas áreas, el aprovechamiento de los espacios y mejora del flujo dentro
de la facilidad
acopio y centro de compostaje. También, un aleatorio posicionamiento de los cilindros dentro del
área de compostaje y maduración, así como de pasillos y separación entre los mismos. Es por
esto que, en conjunto con la mudanza de local de compostaje de La Vega a Santo Domingo
(Propuesta #1, p.56), se propone una distribución de facilidades totalmente modificada. Esta
distribución permitirá disminuir y/o eliminar los altos tiempos de traslado de materiales y
60
5.3.1 Diagrama de layout propuesto.
El diagrama de layout del centro de compostaje propuesto tiene una medida de 11.40 metros
por 18.56 metros, haciendo un total aproximado de 212 m² . Esto eficientiza significativamente
el uso del espacio, utilizando alrededor de un medio del espacio actual para un volumen de
material casi cinco veces mayor. En el mismo se pueden apreciar dos módulos (Propuesta #2,
p.60) simples de 4 cubículos cada uno, y dos módulos dobles de 8 cubículos cada uno. Dichos
módulos están separados por pasillos de 1.4 metros que permiten la cómoda maniobra entre los
61
módulos así como suficiente espacio para utilización de herramientas, carretillas, etc. Este
espacio ocupa aproximadamente 63.38 m² del espacio total asignado para el compostaje.
diámetro cada uno, con capacidad de recibir tres pilas listas para maduración al mismo tiempo
por cilindro; es decir pilas que hayan pasado por su proceso de armado, movida y reposo,
consumidas en un 40% a un 50%. Se calculó esta cantidad de cilindros para asegurar que pueda
posicionados por filas pegados unos al lado del otro (cuatro filas con una separación igual de 1.4
metros). Esta área de maduración ocupa aproximadamente 82.08 m² del espacio. En el diagrama
se puede observar un círculo verde que cubre el área de compostaje y maduración completa, esto
En el extremo izquierdo del layout se puede apreciar el centro de acopio, conformado por tres
compartimentos que abarcan un total de 15.86 m². El compartimiento del centro está destinado
para el acopio de los sacos de material seco, ocupando 8.64 m², este espacio tiene capacidad para
72 sacos, suficiente para armar 6 pilas (una por módulo). A los extremos de dicho centro de
tienen una capacidad para 20 sacos de material verde y 6 sacos de compost cada uno,
para. Se puede observar que este centro de acopio no tiene ni sombra ni techo ni puertas, ya que
no lo requiere, los materiales que van dentro del mismo pueden recibir sol sin sufrir daños y se
benefician de humedecerse con agua de lluvia. Entre dicho centro de acopio y los módulos existe
un pasillo de 2.0 metros para permitir la cómoda movilidad y salida de materiales para el armado
62
de pilas. Al otro lado, entre el límite de espacio designado para el compostaje y el centro de
acopio se dejó un espacio libre de 1.40 metros para el descargue y entrada de los materiales.
Por último, en las esquinas superior e inferior izquierda se encuentran dos espacios vacíos de
6 m² cada uno, 12 m² entre los dos, estos espacios se apartaron para la descarga de las cubetas de
residuos orgánicos. En dicho espacio caben un aproximado de 36 cubetas en cada uno, haciendo
un total de 72 cubetas. Esto cumple con la capacidad de armar una pila en cada módulo, pero
tiene capacidad de triplicarse si se hacen 3 filas hacia arriba de las cubetas una encima de la otra,
En la siguiente tabla se muestran las áreas y capacidad de los espacios del nuevo y optimizado
La tabla anterior evidencia cómo la propuesta enfocada en el rediseño del layout para
compostaje ofrece una mayor capacidad en casi la mitad del espacio en el layout actual. En
198.96 m² menos, con los espacios propuestos, se permitirá la recogida mensual de 228 cubetas
más que los espacios actuales. Es decir, permitirá una inmensa maximización del espacio.
63
5.3.2 Diagrama de recorrido propuesto.
relación con el diagrama de recorrido actual (Diagrama No. 6, p.48). Dentro de las nuevas
1. Traslado de 2 sacos de material seco desde centro de acopio hasta el cubículo #1 del área
64
2. Traslado de 1 sacos de material verde desde centro de acopio hasta el cubículo #1 del
4. Traslado de 1 saco de compost desde centro de acopio hasta el cubículo #1 del área de
5. Primera movida de pila hacia cubículo a la derecha (cubículo #2, línea roja).
6. Segunda movida de pila hacia cubículo a la derecha (cubículo #3, línea roja).
7. Tercera movida de pila hacia cubículo a la derecha (cubículo #4, línea roja).
Los recorridos del 1 al 4 consisten en traslado de materiales desde el centro de acopio al área
de compostaje para ejecutar el proceso de armado de pila, este traslado recorre un aproximado de
4 a 5 metros ida y vuelta y se repite varias veces hasta completar las 6 capas designadas por pila.
Luego, del 5 al 8 abarca las tres movidas de la pila de un cubículo al otro y la última movida de
5.4 Propuesta #4: Mejora de flujo del proceso de armar pila de compostaje, para reducir
El proceso actual de armar pila de compost ocupa aproximadamente una hora y veinte
minutos, es el proceso activo más largo de la actividad completa de compostaje. Además el más
crítico, ya que determina el inicio de la producción. Tras identificar los traslados dentro de las
facilidades actuales como la principal razón por la cual el proceso de armado es tan largo, se
65
procedió a proponer un diagrama de layout totalmente renovado (Diagrama No. 8, p.61), donde
los largos traslados no son necesarios por la cercanía del centro de acopio y área de compostaje
(Diagrama No. 9, p.64). Esta propuesta se acompaña del siguiente diagrama de flujo de procesos
de armado de pila, donde los traslados son tan cortos que no tienen mayor relevancia en el
proceso. También, tras la observación del proceso, se pudo concluir que las inspecciones de
humedad realizadas al material verde son innecesarias, pues el 90% de las veces no se encuentra
suficientemente húmedo y hay que rociar agua encima del mismo. Además, gracias a la
propuesta de mudanza del centro de compostaje (Propuesta #1, p. 56), en el mismo se elimina el
“cuello de botella” dentro del proceso que consiste en el movimiento de los residuos orgánicos
del tanque (donde se transportan los residuos) a la cubeta para medir la cantidad y echar a la pila.
Por último, las actividades dentro del proceso se repiten seis veces para la formación de seis
capas por pila (en vez de cinco capas), gracias a la implementacion de modulos de compostaje
(Propuesta #2, p. 60) que permite la creación de pilas más altas sin causar inseguridad.
66
Diagrama No. 10 Diagrama de Flujo de Procesos de “Armado de Pila” Propuesto.
optimización y simplicidad que trae este nuevo flujo. Debido a que las propuestas no han sido
67
implementadas y no existen tiempos reales para apoyar esta propuesta, se hicieron algunas
proyecciones estimadas de cómo se traduciría a nivel de tiempos y distancias este nuevo flujo.
Primeramente, se realizó una estimación del tiempo que tomarán los nuevos traslados con la
implementación del nuevo layout, utilizando el promedio de los traslados actuales tomados en la
toma de tiempo y reduciéndolo a la cantidad aproximada de metros que hay entre en centro de
Tabla No. 14 Tiempo Promedio de Traslado del Layout Actual vs. Propuesto.
actuales, el promedio de tiempo de cada operación más el traslado calculado (cuando aplica);
contando con una pila de 6 capas (Propuesta #2, p.58). Luego, en base al tiempo promedio y al
nuevo cálculo de holguras por reducción del uso de fuerza (Tabla No. 17, p.70), se calculó el
tiempo de ciclo. En la siguiente tabla muestra las predicciones para el proceso de armado de pila
propuesto:
68
Tabla No. 15 Predicciones Tiempos Proceso de Armado de Pila de Compost Propuesto.
69
Tabla No. 17 Cálculo de Holguras Recomendadas por ILO Actual.
flujo es de 51.37 minutos. Esto representa un ahorro de 28.01 minutos en comparación con el
flujo actual. Debido a que al operador se le realiza un pago por cantidad de tiempo trabajado, a
RD $64 pesos la hora, la disminución del tiempo de operación del armado de pila se traduce a un
pago de RD $54.40 pesos por pila. Esto representa un ahorro de RD $22 pesos por hora.
5.5 Propuesta #5: Mejora de flujo del proceso de movida de pila de compostaje, mediante la
calidad
diagrama de flujo de procesos de movida de pila (p.36), dejándola 2 días en reposo y midiendo
temperatura, se decide si moverla o dejarla 2 días más en reposo; si la misma se encuentra lista
70
para ser movida, se siguen los pasos para hacerlo. Se calculó que durante el mes que tarda el
aproximado de 15 veces por pila; cada 2 días hasta que la pila se mueva cuatro veces y llegue a
maduración.
concluir que al quinto día de reposo la pila llega a una temperatura dentro del rango deseado para
poder ser movida. En la siguiente tabla se muestran las inspecciones de tres pruebas del estado
hasta llegar a su tope de 70°C en el séptimo día. En el quinto día alcanza una temperatura
aproximada de 65°C, siendo una de las temperaturas ideales para proceder a mover la pila. Es
por esto que se ha concluido un estándar de movida de pila cada vez que cumpla 5 días en
cada 2 días.
71
Para concluir el proceso de movida de pila, se le realizan agujeros a la pila movida, para
asegurar la oxigenación de la misma y evitar que sobrepase el nivel de temperatura tope (70°C).
El inconveniente surge cuando luego de realizarle los agujeros a la pila y dejarla 2 días en
reposo, los agujeros realizados al final del proceso se tapan y se deben de volver a hacer para
evitar altas temperaturas en la pila. Este proceso se repite hasta que la pila llegue a maduración,
es decir, durante el primer mes del proceso de movida, cada 2 días; resultando en un aproximado
de 10 veces por mes, por pila. Es por esto que se propone incluir al proceso de movida de pila, la
inserción de tres tubos de PVC con varios agujeros de 15 mm de diámetro a la pila movida, uno
Utilizando dichos tubos se eliminará el repetitivo proceso de hacer agujeros a la pila cada 2 días
y asegurará que la pila siempre esté bien oxigenada y no supere los 70°C. En la siguiente
ilustración se muestra una vista frontal de la apariencia de la pila con los tubos de PVC
insertados:
Las propuestas de mejora del proceso de “movida de pila” indicadas anteriormente, resultan
72
Diagrama No. 11 Diagrama de Flujo de Procesos de Movida de Pila Propuesto.
En este nuevo diagrama se puede observar un flujo de movida de pila mucho más dócil que
pila movida.
73
5.6 Propuesta #6: Reajuste de fechas de recogida de distribuidor de residuos orgánicos,
mes, para luego Tierra Urbana transportar estos residuos al centro de compostaje en La Vega y
ser compostados al llegar. Pero, la propuesta de mudanza del centro de compostaje (Propuesta
#1, p.56) y el nuevo layout (Propuesta #3, p. 60) permiten la posibilidad de reordenar las fechas
de recogida del distribuidor de residuos orgánicos con el fin de aprovechar al máximo el nuevo
El layout propuesto consiste en seis módulos de cuatro cubículos cada uno, donde sólo en el
primer cubículo de cada módulo se arman las pilas, y los tres siguientes son para las tres movidas
de la misma. Es por esto que al continuar con una recogida mensual se desperdiciaría el espacio
de 18 cubículos que quedarían vacíos. Debido a que se arman las pilas y a medida que cumplen
los cinco días de reposo se van moviendo, se dejan los cubículos previos y siguientes vacíos, sin
oportunidad de ser ocupados hasta el siguiente mes. Es por esto que se propone un reajuste de las
semanal propuesta. Es decir, distribuir las recogidas que se hacen en el mes entre las cuatro
semanas de este. Este sistema de recogida semanal permitirá que todos los cubículos estén llenos,
ya que se arma la pila en el primero y en la siguiente semana se mueve la pila y entra una nueva
orgánicos si se reordenan las fechas de una recogida mensual a una recogida semanal, dentro del
layout propuesto.
74
CAPACIDAD DE RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS MENSUAL VS. SEMANAL EN
LAYOUT PROPUESTO
Esto quiere decir que con las fechas de recogida mensual que tiene la empresa actualmente,
dentro del nuevo layout con la modalidad de módulos, tendrían la capacidad de recibir 72
cubetas de residuos orgánicos al mes. En cambio, con el reordenamiento de las fechas a una
recogida semanal, permitirá una capacidad de hasta 288 recogida de cubetas de residuos
orgánicos al mes; permitiendo a la empresa llegar a su punto de equilibrio y superarlo. Por eso,
esta propuesta puede ser aplicada cuando la demanda vaya a sobrepasar las 72 cubetas
mensuales, ya que permitirá un aumento en la misma sin necesidad de ampliar las instalaciones.
Esta propuesta también permitirá que salgan muchas más unidades de compost al mes, ya que
si se mueven las pilas en los módulos cada cinco días, indica que cada cinco días estarán
cantidad de cilindros de maduración permite que semanalmente entre una unidad de tres pilas, y
cuando los cilindros estén todos llenos, el primero en el que se insertaron pilas se verá desalojado
(ya que va a haber cumplido sus 50 días de reposo). Es decir, si el espacio está funcionando a su
máxima capacidad (288 cubetas al mes) con todos los cilindros de maduración llenos, saldrían
75
5.7 Propuesta #7: Creación de un procedimiento operativo estándar e instrucciones de
trabajo para los procedimientos de compostaje con el fin de lograr la estandarización de los
#2, p.108) pretende definir las responsabilidades de cada integrante de la empresa, desde
el CEO hasta el operario, las hojas de registro de datos utilizadas para llevar un control
cilindros de maduración, además de las instrucciones de trabajo que definen las tareas
Estas instrucciones de trabajo detallan los pasos de las tareas a realizar, el equipo de
seguridad, materiales y equipos requeridos y ofrecen una ayuda visual al operario sobre
76
5.8 Propuesta #8: Creación de etiquetas para identificación de mallas y pizarra de
seguimiento de etapa de maduración, asegurando la duración exacta que debe durar cada
de estabilización sea exitoso y el compost sea de calidad, es necesario que las pilas duren 50 días
en reposo total. En este proceso, es necesario tomar en cuenta que en cada cilindro de
maduración sólo pueden colocarse tres pilas de compost que salgan a la vez. Es decir, no se
pueden insertar en un cilindro de maduración, una pila de compost un día y las otras al siguiente
día; si no salen juntas de los módulos no se pueden poner juntas en maduración. Esto debido a
estándar de 50 días.
Para lograr identificar las mallas de maduración y así poder llevar un mejor registro de la
identificación de cada una de las 22 mallas de la etapa de maduración (Ilustración No. 14, p.78).
seguimiento para la etapa de maduración del compost. Mediante la utilización de esta pizarra se
logrará llevar un control sobre las fechas de entrada al cilindro de maduración y las fechas de
77
Ilustración No. 14 Identificación Propuesta para Cilindros de Maduración.
el tiempo total que debe estar en la etapa de maduración y llevará un control de salida de la
5.9 Propuesta #9: Hoja de registro de datos, para documentación y control de la producción
de compost
Para concluir con el proceso de producción, el compost se empaca en sacos así como el
restante del mismo para utilización como material seco. Actualmente, la empresa no tiene
registro de la cantidad de compost que se está produciendo; esto es esencial para tener
conocimiento de que cantidad está disponible tanto para entrega como para venta, además de la
cantidad de material seco que se dispone. Es por esto que se propone el llenado de una hoja de
datos (ver Anexo #7, p.115), en la cual el operador registrará la cantidad de sacos de compost
78
cernido que salen de un cilindro, así como los sacos de material seco resultados del restante
generado en la parte superior de la malla del cedazo al cernir el compost; junto con el número de
existente actualmente, a la vez que posibilita llevar un control de la producción con miras a la
79
Capítulo 6: Análisis de Factibilidad
80
Capítulo 6: Análisis de factibilidad
6.1 Propuesta #1: Mudanza del local de compostaje de La Vega a Santo Domingo,
posibilidades de crecimiento
compostaje en La Vega (Tabla No. 12, p.57), se propuso migrar el centro de compostaje a un
nuevo local ubicado en Santo Domingo. Ya que el centro de compostaje no exige condiciones
exigentes, se cotizaron varios posibles lugares. La Tabla No. 20 muestra la ubicación de los
locales, así como su espacio disponible y precio por m², resultando en un costo total mensual:
81
Tras la visita e inspección de cinco posibles locales, se seleccionó el #4 (sombreado en
amarillo), el cual es un solar baldío que cuenta con 700m² y tiene un costo de RD$45.00/m²,
resultando en RD$9,540.00 pesos. Adicionalmente, se le rebajara un 60% del costo total debido a
que el espacio no está siendo ni será utilizado en los próximos años y el encargado apoya y
demanda de recogida ya que contará con el espacio necesario y eliminará la demora de transporte
6.2 Propuesta #2: Diseño de nuevos módulos para pilas de compostaje, estandarizando el
construcción de los mismos. Las siguientes tablas muestran el detalle de los materiales
necesarios para su construcción, con las cantidades necesarias y sus costos correspondientes;
tanto de los módulos simples (4 cubículos) como de los módulos dobles (8 cubículos):
82
Tabla No. 21 Presupuesto para Módulos Simples.
83
6.3 Propuesta #3: Diseño y distribución de nuevas facilidades para la adecuada
delimitación de nuevas áreas, el aprovechamiento de los espacios y mejora del flujo dentro
de la facilidad
De manera general, la implementación del diagrama de layout propuesto exige una inversión
tablas, se detallan las partidas mencionadas con sus costos y cantidades correspondientes,
84
Tabla No. 23 Análisis de Partidas de Cotización para Módulos.
De manera general, con todas las partidas sumadas, la inversión total para la implementación
Esta cotización muestra una inversión total de RD$63,998.27 pesos. Aun pareciendo un
85
residuos orgánicos, por lo tanto no posibilita que la empresa obtenga suficientes ganancias para
6.4 Propuesta #4: Mejora de flujo del proceso de armar pilas de compostaje, para reducir
implementación de las Propuestas #1, #2 y #3 del Capítulo 5 (p.56). Debido a que las mejoras del
flujo se basan en la eliminación de largos traslados dentro de las facilidades y la eliminación del
compostaje de La Vega a Santo Domingo, y se aplica el layout propuesto (Diagrama No.8, p.63),
la mejora del flujo de armado de pilas es sumamente factible. Esta propuesta no requiere una
inversión monetaria, pero sí dependerá de que se haga la inversión monetaria de las propuestas
mencionadas anteriormente.
6.5 Propuesta #5: Mejora de flujo del proceso de “movida de pila” de compostaje mediante
asegurando la calidad
86
ofrece numerosos beneficios, tales como: Aseguración de una correcta realización del trabajo,
reducción de costos y/o tiempos, agilización y simplificación de procesos, mejorar la calidad del
producto y/o servicio, entre otras. Es por esto que la propuesta de mejora del flujo de proceso de
movida de pila es tan importante, ya que aplica dos grandes cambios en comparación con el
anterior. Primeramente, elimina por completo el proceso de medición de temperatura de las pilas,
asignando un lapso de tiempo de reposo estándar de 5 días para ser movida; asegurando que la
pila siempre se mueva cuando debe moverse, por lo tanto asegurando la calidad. Y, también
elimina la necesidad de realizar agujeros a la pila tras los 2 días de reposo; sustituyéndola por la
mover la pila, cada 5 días. Esto no solo permite la reducción de operaciones en el proceso de
mover la pila, sino que asegura la calidad de la pila ya que permite que siempre se oxigene.
para el layout propuesto, se calculó que un tubo de PVC de 3 metros de largo, puede ser cortado
en tres y ser utilizado para una pila. Es por esto que la cotización consiste en la compra de 18
tubos de PVC, uno para cada cubículo de los 6 módulos, excluyendo el primer cubículo que es
utilizado para el armado de pila y no se le deben realizar agujeros. La siguiente tabla detalla la
cotización:
87
Esta cotización resulta en un costo total de RD $4,889.66 pesos, monto que se encuentra
incluido en la cotización total de la propuesta para el nuevo layout (Tabla No. 24, p.85).
explotar todo lo posible ciertos recursos, funciones y/o espacios (Pérez, 2011). El diagrama de
layout propuesto (Diagrama No. 8, p.61) fue diseñado con el objetivo de maximizar el espacio
designado para el compostaje. Pero, en conjunto con esta propuesta de reajustar las fechas de una
aún más. Pues ya cuando se vayan a mover las pilas de un cubículo a otro, el distribuidor ya va a
El acuerdo actual con el distribuidor consiste en una recogida mensual, y el pago se le efectúa
modalidad de una recogida mensual a una en la que se distribuyan las recogidas del mes en
cuatro semanas, necesario a medida que la demanda aumente. Este reajuste no representará un
gasto monetario circunstancial para el distribuidor, solo que el mismo tendrá que hacer cuatro
viajes mensuales al centro de compostaje en vez de uno, pero recibirá una mayor remuneración a
88
El reajuste de las fechas causará un aprovechamiento de todos los espacios disponibles,
permitiendo el crecimiento de la demanda sin necesidad de ocupar más área; beneficiando tanto a
trabajo para los procedimientos de compostaje con el fin de lograr la estandarización de los
beneficiosos. Puesto a que los trabajos siempre deben llevarse a cabo de la misma
manera, para lograr garantizar la satisfacción del producto, velar por la seguridad de los
procesos conlleva a menos fallos relacionados con el trabajo y a una calidad continua,
creando una satisfacción en el cliente que apoya una mayor rentabilidad en la empresa
(Allman, 2020).
tareas para que siempre se hagan de una forma determinada y faciliten al operario el
procedimiento, que puede afectar la consistencia y calidad del producto. Esta propuesta
implementarla.
89
6.8 Propuesta #8: Creación de etiquetas para identificación de mallas y pizarra de
seguimiento de etapa de maduración, asegurando la duración exacta que debe durar cada
la pila de compost 50 días en reposo total. De acuerdo a las propuestas de mejora del layout
(Propuesta #3, p.60) y de reajuste de fechas, apostando a la máxima capacidad del espacio, se
estima que cada cinco días (Propuesta #6, p.74) ingresara y saldrá una pila de compost de un
cilindro de maduración; causando un flujo continuo de pilas que entran y salen. Para asegurar
que cada pila repose los 50 días requeridos de la etapa de maduración es esencial poder llevar un
control del tiempo que tiene cada pila en cada uno de los 22 cilindros. Es por esto que esta
propuesta es tan importante ya que evita el desconocimiento de la cantidad de días que la pila
está en reposo así como la incertidumbre de la calidad del compost resultante al final del
proceso.
Esta propuesta es fácil de implementar dado que incurre en gastos mínimos de impresión, a la
vez que aporta grandes beneficios en cuanto al aseguramiento de la calidad y consistencia del
maduración.
6.9 Propuesta #9: Hoja de registro de datos, para documentación y control de la producción
de compost
90
circunstanciado y detallado posible causa un gran aumento de rendimientos y optimización de
todos los recursos de la empresa (Sevilla, 2019). La hoja de registro de datos de producción en la
sección de anexos (Anexo #7, p.115), se constituyó con el objetivo de establecer un control sobre
los procesos de producción en la empresa Tierra Urbana Servicios Ambientales. Dicha hoja de
registro facilita la recolección y análisis de datos, por lo tanto, con la implementación de esta
propuesta la empresa podrá llevar un mayor control y conocimiento del producto resultante de su
así como sacos de material seco restantes del proceso de cernir el compost.
Esta propuesta cuenta con la ventaja de que sólo se incurre en un gasto mínimo de impresión
para implementarla. Sin embargo, ayudará a que la empresa cree un historial de datos de
producción que podrá analizar, y posteriormente medir con miras a mejorar sus procesos. Tal
como dice William Thomson, físico y matemático británico “lo que no se define no se puede
91
Capítulo 7: Recomendaciones y Conclusiones
92
Recomendaciones
empresa Tierra Urbana Servicios Ambientales, para lograr mejorar su productividad y asegurar
procesos, se propusieron mejoras que buscan plantear una distribución lógica y mejorada de los
espacios destinados para el compostaje. Esto causará una mejora en el flujo de los procesos a
En primer lugar, se propuso una mudanza de localidad del centro de compostaje, de La Vega a
Santo Domingo. De manera que para iniciar la producción no sea necesario esperar que la
Eliminando por completo los costos y extensos tiempos de transporte entre las localidades, así
necesidad de utilizar mallas electrosoldadas, que aumentan y dificultan los procesos operativos
de armar y mover una pila. También, permiten un mayor aprovechamiento del espacio y
En tercer lugar, se propuso un nuevo layout enfocado en maximizar por completo los espacios
hasta superar el punto de equilibrio, eliminar los largos traslados dentro de las facilidades y
93
En cuarto lugar, se propuso un nuevo y optimizado flujo del proceso de armado de pilas, en el
cual se eliminan inspecciones innecesarias así como los “cuellos de botella” identificados dentro
de este; resultando en una disminución significativa del tiempo operativo. Esta propuesta se
apoyará de las propuestas anteriores de mudanza del centro de compostaje así como la
En quinto lugar, se propuso un nuevo y optimizado flujo del proceso de movida de pilas, en el
Estas mejoras permitirán que el trabajador tenga más control sobre el proceso, disminuyendo la
En sexto lugar, se propuso reajustar con el distribuidor las fechas de recogida, pasando de una
modalidad actual mensual a una modalidad propuesta semanal. Esto posibilitará un mayor
aprovechamiento del layout propuesto en el que la demanda puede crecer y no será necesario
En octavo lugar, se propuso la creación de etiquetas para la identificación de cada una de los
cilindros de maduración, acompañada de una pizarra de seguimiento, que indicará las fechas de
entrada y salida de las pilas de compost; ofreciendo un mayor control sobre la cantidad de días
en reposo que debe durar cada pila en el cilindro de maduración, asegurando la calidad del
producto terminado.
Por último, se propuso la implementación de una hoja de registro de datos con el fin de llevar
94
Conclusiones
empresa Tierra Urbana Servicios Ambientales. Permitiendo la mejora de los procesos y creación
de procedimientos estandarizados.
funcionamiento produce una consistencia en el método de trabajo que asegura la calidad de los
decadencia atadas a la pobre organización de los procesos, poco conocimiento por parte de los
que se alinean con los objetivos del proyecto y sus necesidades vigentes. Destacando que las
Estas oportunidades de mejora fueron justificadas con cada objetivo específico propuesto
aportan valor al producto final, redistribuyéndose al alquiler del local propuesto en Santo
Domingo.
95
● Se reconocieron y analizaron los procesos ejecutados para el compostaje actualmente,
compostaje.
Instrucciones de Trabajo.
96
Concluyendo de esta manera que las oportunidades de mejoras propuestas en esta
97
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104
Anexos
Trasladar 1 saco de
4 171.75 179.83 168.14 208.45 159.54 887.71 177.54 188.19 216.42
compost y herramientas
Trasladar 1 tanque de
5 405.29 432.04 413.51 391.70 421.47 2,064.01 412.80 437.57 503.21
residuos orgánicos
Conectar y prender
6 67.89 78.02 56.90 61.48 81.26 345.55 69.11 73.26 84.25
manguera
Verter 2 sacos de
7 80.33 86.72 79.48 85.55 91.19 423.27 84.65 89.73 103.19
material seco
Rociar material con
8 13.56 11.31 8.20 12.38 15.21 60.66 12.13 12.86 14.79
agua
Verter 1 saco de material
9 65.43 59.49 48.53 62.53 114.32 350.30 70.06 74.26 85.40
verde
Inspeccionar nivel de
10 9.42 7.21 10.26 5.41 8.33 40.63 8.13 8.61 9.91
humedad de material
Rociar material con
11 agua (de ser necesario 13.89 11.65 0.00 12.83 15.70 54.07 10.81 11.46 13.18
tras inspección)
Llenar 2 cubetas de
12 residuos orgánicos y 100.43 113.42 98.65 109.27 106.73 528.50 105.70 112.04 128.85
verter encima de pila
Enjuagar cubeta con
13 29.54 19.72 17.34 33.65 45.89 146.14 29.23 30.98 35.63
agua
Mezclar capa superior
14 31.23 48.60 15.42 9.70 12.73 117.68 23.54 24.95 28.69
de la pila
Verter 1/5 de saco de
15 57.70 31.86 29.13 62.18 43.48 224.35 44.87 47.56 54.70
compost
16 Agregar agua a la pila 39.80 45.31 52.97 57.29 61.99 256.97 51.39 54.48 62.65
Verter 2 sacos de
17 91.54 86.36 75.87 87.00 95.32 436.09 87.22 92.45 106.32
material seco
Rociar material con
18 11.90 17.65 9.00 10.27 19.06 67.88 13.58 14.39 16.55
agua
Verter 1 saco de material
19 69.53 57.78 61.76 78.23 93.04 360.34 72.07 76.39 87.85
verde
105
Inspeccionar nivel de
20 6.76 8.02 4.44 6.08 9.11 34.41 6.88 7.29 8.39
humedad de material
26 Agregar agua a la pila 47.35 59.01 43.89 66.66 57.06 273.97 54.79 58.08 66.79
Verter 2 sacos de
27 88.21 71.62 89.45 93.17 103.29 445.74 89.15 94.50 108.67
material seco
Rociar material con
28 25.01 18.42 9.49 15.06 16.04 84.02 16.80 17.81 20.48
agua
Verter 1 saco de material
29 71.11 75.07 42.61 65.62 114.07 368.48 73.70 78.12 89.84
verde
Inspeccionar nivel de
30 18.01 9.05 13.12 9.07 11.43 60.68 12.14 12.86 14.79
humedad de material
Rociar material con
31 agua (de ser necesario 19.43 9.96 0.00 17.32 16.49 63.10 12.62 13.38 15.38
tras inspección)
Llenar 2 cubetas de
32 residuos orgánicos y 107.00 97.38 118.50 121.03 121.70 565.61 113.12 119.91 137.90
verter encima de pila
Enjuagar cubeta con
33 34.05 23.52 17.92 31.90 41.97 148.56 29.71 31.49 36.22
agua
Mezclar capa superior
34 29.53 42.78 57.08 65.02 16.47 210.88 42.18 44.71 51.41
de la pila
Verter 1/5 de saco de
35 56.13 25.81 30.00 54.01 47.08 213.03 42.61 45.16 51.94
compost
36 Agregar agua a la pila 35.66 45.00 61.42 57.00 70.91 269.99 54.00 57.24 65.82
Verter 2 sacos de
37 83.50 86.06 77.90 87.29 88.52 423.27 84.65 89.73 103.19
material seco
Rociar material con
38 13.04 17.11 9.94 20.03 18.52 78.34 15.67 16.61 19.10
agua
Verter 1 saco de material
39 65.39 59.37 56.39 59.02 112.09 352.26 70.45 74.68 85.88
verde
Inspeccionar nivel de
40 5.40 4.02 11.63 6.01 13.15 40.21 8.04 8.52 9.80
humedad de material
Rociar material con
41 agua (de ser necesario 16.30 14.03 9.04 12.82 13.05 65.24 13.05 13.83 15.91
tras inspección)
Llenar 2 cubetas de
42 111.24 103.09 115.08 94.09 107.28 530.78 106.16 112.53 129.40
residuos orgánicos y
106
verter encima de pila
Enjuagar cubeta con
43 34.52 14.85 17.30 37.58 51.20 155.45 31.09 32.96 37.90
agua
Mezclar capa superior
44 40.72 42.16 15.03 11.73 12.89 122.53 24.51 25.98 29.87
de la pila
Verter 1/5 de saco de
45 61.51 34.75 33.49 51.04 43.00 223.79 44.76 47.44 54.56
compost
46 Agregar agua a la pila 43.53 37.08 42.00 39.30 32.76 194.67 38.93 41.27 47.46
Verter 2 sacos de
47 81.09 86.56 79.90 89.90 89.02 425.57 85.11 90.22 103.75
material seco
Rociar material con
48 14.63 11.83 6.88 17.03 18.39 68.76 13.75 14.58 16.76
agua
Verter 1 saco de material
49 68.29 53.44 53.71 67.88 118.39 361.71 72.34 76.68 88.18
verde
Inspeccionar nivel de
50 6.00 6.02 11.09 8.34 6.88 38.33 7.67 8.13 9.34
humedad de material
Rociar material con
51 agua (de ser necesario 12.64 12.05 7.25 16.03 13.89 61.86 12.37 13.11 15.08
tras inspección)
Llenar 2 cubetas de
52 residuos orgánicos y 116.90 101.82 118.38 97.08 129.06 563.24 112.65 119.41 137.32
verter encima de pila
Enjuagar cubeta con
53 32.63 19.54 18.82 31.50 48.41 150.90 30.18 31.99 36.79
agua
Mezclar capa superior
54 38.52 49.09 15.29 9.06 17.32 129.28 25.86 27.41 31.52
de la pila
Verter 1/5 de saco de
55 56.24 32.53 34.51 74.26 49.92 246.56 49.31 52.27 60.11
compost
56 Agregar agua a la pila 39.67 41.90 57.04 54.89 61.20 254.70 50.94 54.00 62.10
Trasladar lona para tapar
57 178.54 223.59 203.47 198.65 210.09 1,014.34 202.87 215.04 247.30
pilas
Buscar piedras para
58 143.53 98.02 111.68 100.43 81.49 535.15 107.03 113.45 130.47
agarrar lona
59 Cubrir pila con lona 63.60 88.90 58.84 79.40 43.07 333.81 66.76 70.77 81.38
Tiempo Total (seg) 3,941.34 3,776.77 3,593.09 4,749.31 4,262.75 20,323.26 19,535.26 3,907.05 4,141.48
Tiempo Total (min) 65.69 62.95 59.88 79.16 71.05 338.72 325.59 65.12 69.02
107
Anexo #2: Procedimiento general Tierra Urbana Servicios Ambientales.
108
109
110
111
Anexo #3: Instrucción de trabajo proceso de armado de pilas.
112
Anexo #4: Instrucción de trabajo proceso movida de pilas.
113
Anexo #5: Instrucción de trabajo proceso empacado de compost.
114
Anexo #6: Pizarra de seguimiento etapa de maduración.
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