Mon Soutenance
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2011/2012
PLAN
Partie théorique
La Gestion de la maintenance des
équipements non sollicités en continue
Partie empirique
Présentation de L’entreprise SEABG
Projet 6σ Maintenance
Conclusion
2
INTRODUCTION
La gestion de la maintenance s’inscrit parmi les contraintes que
3
Partie théorique
4
La Gestion de maintenance des
équipements non sollicités en continue :
Le problème c’est comment assurer une gestion de
maintenance des équipements non sollicités en
continue ?
Source de problème:
5
1- Principe de la maintenance prédictive
L’observation en continue des équipements
détecter et diagnostiquer suffisamment tôt les
déviations pour évité les dysfonctionnement avant que
ceux-ci ne se produisent.
la mesure de paramètres représentatifs sans aucun
démontage et en cours de production et même si les
équipement sont en repos.
6
2- Les étapes de mise en œuvre
Analyse
Mesure
30
25
2 3
20
Seuil de panne ou MTBF
15
Dé la i de plan ifica -
tio n de l’interve n-
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Réseau sans fil 100m
Machine 1,2,…
vi
ues
lle
capteur 1
DETECTER Préparation
infra rouge
7
3- Les principaux techniques de
maintenance prédictive
Techniques couramment utilisées
en %
l'analyse vibratoire 30
l'analyse lubrifiants 40
8
Partie empirique
9
1- Présentation de l’entreprise
Société des emballages aluminium et boisson gazeuses
(SEABG), filiale du groupe SFBT (Société de
fabrication des boissons de Tunisie), a été crée en 1984
dans la zone industrielle de BOUARGOUB
Superficie : 3 Hectares
Effectif : 193
Chiffre d’affaire : 128 millions DT
Activité : conditionnement de boissons et de
Jus en Tétra(1L et 20 CL)
10
6σ Maintenance
Définition
Contrôle
Amélioration Mesure
Analyse
Niveau Processus
Matières Ventes de Jus
Majeur Premières
Production Distribution
Indicateurs de
Sirop Sortie “Y”
Niveau 1 simple
Pasteuriser Packaging Stockage
TRS
Sirop simple
/Sirop Fini
Prép boisson
finie
Pasteurisation Remplissage Datage
Datage Bouchage Palétisation Indicateurs
Amonts “X”
Niveau 2
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
13
3-VSM état actuel (Cartographie du flux de valeur)
Contrôle Définition
Amélioration Mesure
Analyse
Rapport
prod.
Rupture
20.00%
0.00%
s1 s2 s9 s30 s33 s35 s37 s39 s41 s48 s49 s50 s53 s54
Series1
TRS de TBA 8 en
2011 et de
80,66%
17
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
3- Les arrêts des deux lignes
TBA 8 TBA 19
18
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
6σ Maintenance
Contrôle Définition
Amélioration Mesure
Analyse
19
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
1- ISHIKAWA des lignes TBA 8 et TBA 19
Arrêt TBA 8 et Duré élevée du
TBA 19 préparation sirop
fini
Mauvaises
soudures Pompes sous dimensionnées
Qualité produit
Micro arrêts
fini
20
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
2- PROBLEMES – CAUSES – ACTIONS
Défaut Causes fondamentales Actions planifiées
Installation des pièces de changement automatique
Changement automatique en
panne pour le TBA 19 efficacité facilité d'implémentation coût Note globale
5 5 4 100
Changement
bobine film
Bourrage
21
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
2- PROBLEMES – CAUSES – ACTIONS
Défaut Causes fondamentales Actions planifiées
Changer la pompe
Faible débit de pompe sirop
fini ; débit actuelle: 1700L/h facilité Note
débit demandé: 3000L/h efficacité d'implémentation coût globale
5 5 4 100
22
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
6σ Maintenance
Contrôle Définition
Amélioration Mesure
Analyse
Remplacement de
pièce de la part des
techniciens de Tétra
Pack
2- Bourrage
L’action planifiée c’est l’acquisition d’une nouvelle chaine sortie
Remplacement de
chaine sortie
1498303-0000 BELT 2
1498358-0000 BUSHING 2
Résultat
26
Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
6σ Maintenance
Contrôle
Définition
Amélioration Mesure
Analyse
0
10
20
30
40
35
15
25
5
45
em our
en rag
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N
75
Pa
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e D 51
Définir
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18
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TBA 19
ris 49
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N
53
N
55
Mesurer
N
52
N
10
%
apprêt
Analyser
avant en %
Aprèsenen%
ch
Ch ut pa
nn
0.0000
5.0000
15.0000
25.0000
10.0000
20.0000
30.0000
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Améliorer
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1- Les pannes de TBA 19 et TBA 8
an m e d 51
e
TBA 8
M gem pa 'eau
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Contrôler
e p film
ro
du
it
28
Avant
apprêt
Après
3- TRS de TBA 19
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
/1 2 1/2 1/2 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 5/0 6/0 7/0 3/0 4/0 5/0 6/0 2/0 7/0 8/0 0/0 3/0 5/0 /0 /0 1/0 3/0 /0 /0
04 09 25 26 03 05 06 07 09 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 06 10 1 1 14 16
100
80
60
40
20
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
/1 2 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 5/2 5/2
/0 /0 /0 6/0 6/0 5/0 7/0 9/0 4/0 6/0 8/0 3/0 5/0 1/0 4/0 8/0 0/0 5/0 /0 1/0 3/0 /0 /0 /0 7/0 3/0 5/0 9/0
03 05 09 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 0 09 1 1 16 18 20 2 0 0 0
100
80
60
40
20
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
1 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ / / / / / / / 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/
/
0/0 11/0 2/0 4/0 5/0 8/0 9/0 4/0 6/0 0/0 2/0 4/0 5/0 7/0 8/0 9/0 1/0 2/0 5/0 0/0 2/0 3/0 4/0 5/0 /04 7/04 3/04 /04 3/04 5/04 /04 2/0 8/0 0/0 4/0 5/0 6/0
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 04 0 1 20 2 2 26 0 0 1 1 1 1
32
Conclusion
Les deux lignes ont pu dépasser le niveau de TRS cible
de projet malgré toutes les perturbations qui nous ont
rencontré.
L’objectif de disponibilité est aussi dépassé pour
atteindre un taux de 97,7% pour TBA 19 et 92,01% pour
TBA8
La nouvelle planification de production a permet
d’augmenter le temps d’utilisation des équipements.
33
Conclusion
Nos efforts seront concentrés sur le maintien de ce
niveau de performances par une meilleure préparation
de notre personnel et de nos moyens de production pour
confronter les difficultés de la haute saison.
Les solutions aux problèmes rencontrés sont multiples,
variées, complexes et impliquent de nombreux acteurs
ou services. Il n’est donc pas aisé de les traiter sans
appliquer une méthodologie qui globalise les efforts et
montre le sens général de la démarche.
34
Merci de votre
attention
Des Questions?
Des commentaires?
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