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Tesis Carmen Helguero

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1

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Instituto de Ciencias Matemáticas

“Diseño e Implantación de un sistema de gestión de calidad a una

PYME dedicada a las Construcciones Metalmecánicas en la

ciudad de Guayaquil”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN

ESPECIALIZACIÓN CALIDAD DE PROCESOS

Presentada por:

Carmen Zulema Helguero Alcívar

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2007

AGRADECIMIENTO
2

A todos mis profesores quienes

durante estos años me

transmitieron todos sus

conocimientos en especial a Ing.

Vanessa Leyton y a mis vocales

quienes me ayudaron en la

realización de esta tesis. Pero

sobre todo le agradezco a DIOS

fuerza y luz en mi vida, las

palabras sobran para expresar

cuan agradecida estoy contigo.

DEDICATORIA
3

A mis padres, quienes me

acompañaron en este diario vivir,

por su valor y fuerza soy la mujer

que soy ahora.

A mis hermanos Gabriel y

Manolo mis guías y ejemplos a

seguir

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN
4

_______________ _______________

Ing. Fernando Sandoya Ing. Vanessa Leyton

PRESIDENTE DIRECTORA DE TESIS

_______________ _______________

Ing. Marcos Mendoza Msc. Alice Naranjo

PRIMER VOCAL SEGUNDO VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA
5

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de

la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL

LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

______________________________

Carmen Zulema Helguero Alcívar

RESUMEN
6

Esta tesis trata del Diseño e Implementación de un Sistema de Calidad a una

empresa dedicada a la construcciones metalmecánicas en donde se

elaboraron para todos los departamentos y procesos de la empresa

(Bodegas, Compras, Producción, Recursos Humanos, Servicio al cliente,

etc.) todos los procedimientos y registros necesarios para que se cumplan

con todos las exigencias y reglamentos de la norma ISO 9001:2000.

Se elaboró también para la empresa un manual de procesos y un manual de

calidad con el cual esta debe dirigirse en todos los procesos antes

mencionados.

De las áreas más importantes tenemos que: para el área de Bodega, se la

dividió en tres secciones, bodega de materia prima, bodega de productos en

proceso y bodega de productos terminados, en cada uno de los cuales se

elaboró un procedimiento. El área de Compras se controla los materiales

críticos para cada uno de los sistemas de almacenamiento que tiene la

empresa y también las evaluaciones correspondientes a los proveedores. En

el área de Diseño y Desarrollo se encuentran definidas las características de

los sistemas de almacenamiento. En el área de Producción se elaboraron los

procedimientos para la planificación y el control de tiempos de los distintos

módulos de producción, dentro de esta área se encuentra lo que corresponde

al Control de Calidad en donde se elaboraron procedimientos y registros para

el control de la producción desde la recepción de la materia prima hasta la


7

entrega del producto al cliente. En el área de ventas se detallan todos los

requerimientos del cliente y en el área de Servicio al cliente se encuentra

todo lo que respecta a los reclamos, quejas y a la satisfacción del cliente.

En lo que respecta a la implementación para efectos de esta tesis sólo se lo

hizo a lo que concierne a PRODUCCIÓN (Ingeniería, Planificación y

Producción y Control de Calidad) que es uno de los procesos de mayor

importancia de la empresa, donde se elaboró lo antes mencionado.

INDICE GENERAL

PAG.
8

ÍNDICE DE FIGURAS 5
ÍNDICE DE TABLAS 12
ABREVIATURAS 13
INTRODUCCION 14

CAPITULO 1 15
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA................................................................................................16
1.2 JUSTIFICACIÓN...................................................................................................................16
1.3 ALCANCE...........................................................................................................................17
1.4 OBJETIVOS........................................................................................................................17
1.4.1 OBJETIVO GENERAL.........................................................................................................17
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................................................18

CAPITULO 2 19
2 MARCO DE REFERENCIA 19
2.1 MARCOS DE ANTECEDENTES............................................................................................20
2.1.1 Antecedentes de la empresa y descripción de la actividad que realiza la
empresa.......................................................................................................................................20
2.1.3 Descripción de los procesos de la empresa..........................................................253
2.2 MARCO TEÓRICO.............................................................................................................263
2.3 MARCO CONCEPTUAL.....................................................................................................272

CAPITULO 3 276
3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2000 276
3.1 MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA............................................................................277
3.2 MANUAL DE PROCESOS DE LA EMPRESA..........................................................................78
3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS SEGÚN NORMA ISO 9001:2000...........106
3.3.1 Control de la documentación...................................................................................107
3.3.2 Control de los registros.............................................................................................129
3.3.3 Control de producto no conforme............................................................................134
3.3.4 Auditoría interna.........................................................................................................144
3.3.5 Acciones correctivas..................................................................................................149
3.3.6 Acciones preventivas.................................................................................................154
3.3.7 Análisis de Datos.......................................................................................................154
3.3.8 Mejora continua..........................................................................................................158
3.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VARIOS DE LA EMPRESA................................................163
3.4.1 Bodega.........................................................................................................................163
3.4.2 Compras......................................................................................................................176
3.4.3 Control de calidad......................................................................................................199
9

3.4.4 Ingeniería, planificación y producción.....................................................................211


3.4.5 Embalaje......................................................................................................................228
3.4.6 Dirección del negocio................................................................................................231
3.4.7 Mantenimiento............................................................................................................236
3.4.8 Recursos Humanos...................................................................................................249
3.4.9 Servicio al cliente.......................................................................................................281
3.4.10 Publicidad, marketing y ventas...........................................................................289
3.4.11 Diseño y desarrollo...............................................................................................294

CAPITULO 4 299
4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 299
4.1 ALCANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN..................................................................................300
4.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DESARROLLADOS.............................................................300
4.2.1 Control de Calidad.....................................................................................................302
4.2.2 Ingeniería, planificación y producción.....................................................................306
4.3 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS....................................................................................307
4.3.1 Índices..........................................................................................................................307
4.3.1.1 Ingeniería, planificación y producción................................................................307
4.3.1.2 Control de Calidad................................................................................................325
4.3.2 Control de Calidad.....................................................................................................335
4.3.3 Ingeniería, planificación y producción.....................................................................337

CAPITULO 5 404
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 405
ANEXOS 410
BIBLIOGRAFIA 411

ÍNDICE DE FIGURAS
PAG.
FIGURA 2.1 Gráfico referencial de un sistema Selectivo…………………..…...17
FIGURA 2.2 Gráfico referencial de un sistema Mezanine………………...……18
10

FIGURA 2.3 Gráfico referencial de un sistema Drive in…………...……………19


FIGURA 2.4 Gráfico referencial de un sistema Selectivo Liviano……………..20
FIGURA 4.1 Gráfico de pareto subproceso de troquelado de correas 337
FIGURA 4.2 Gráfico de pareto subproceso de armado de vigas 338
FIGURA 4.3 Gráfico de pareto subproceso de armado de vigas de amarre
339
FIGURA 4.4 Gráfico de pareto subproceso de armado de cartelas 340
FIGURA 4.5 Gráfico de pareto subproceso de armado de crucetas 341
FIGURA 4.6 Gráfico de pareto subproceso de armado de rieles 342
FIGURA 4.7 Gráfico de pareto subproceso de armado de pórticos 343
FIGURA 4.8 Gráfico de pareto proceso de limpieza de pintura 344
FIGURA 4.9 Gráfico de pareto del proceso de pintura 345
FIGURA 4.10 Gráfico de pareto proceso de pintura 346
FIGURA 4.11 Histograma tiempos cronometrados del subproceso de corte
canales 350
FIGURA 4.12 Diagrama de caja subproceso de corte canales 351
FIGURA 4.13 Gráfico de control del proceso corte de canales 352
FIGURA 4.14 Histograma subproceso de corte flejes 354
FIGURA 4.15 Diagrama de cajas subproceso de corte flejes 355
FIGURA 4.16 Gráfico de control del proceso corte de flejes 356
FIGURA 4.17 Histograma subproceso troquelado de correas 359
FIGURA 4.18 Diagrama de cajas subproceso troquelado de correas 360
FIGURA 4.19 Gráfico de control del proceso troquelado de correas 361
FIGURA 4.20 Histograma subproceso troquelado de placas 363
FIGURA 4.21 Diagrama de caja subproceso troquelado de placas 364
FIGURA 4.22 Gráfico de control del proceso troquelado de placas 365
FIGURA 4.23 Histograma subproceso armado de vigas 368
FIGURA 4.24 Diagrama de caja subproceso armado de vigas 370
FIGURA 4.25 Gráfico de control del proceso armado de vigas 371
FIGURA 4.26 HIstograma subproceso armado de vigas de amarre372
FIGURA 4.27 Diagrama de caja subproceso armado de vigas de amarre 373
FIGURA 4.28 Gráfico de control del proceso armado vigas de amarre 374
11

FIGURA 4.29 Histograma de subproceso armado de cartelas 375


FIGURA 4.30 Diagrama de cajas subproceso armado de cartelas 377
FIGURA 4.31 Gráfico de control del proceso armado cartelas 378
FIGURA 4.32 Histograma de subproceso armado de crucetas 379
FIGURA 4.33 Diagrama de caja subproceso armado de crucetas 380
FIGURA 4.34 Gráfico de control del proceso armado crucetas 381
FIGURA 4.35 Histograma subproceso armado de rieles 382
FIGURA 4.36 Diagrama de caja subproceso armado de rieles 383
FIGURA 4.37 Gráfico de control del proceso armado rieles 384
FIGURA 4.38 Histograma subproceso armado de pórticos 386
FIGURA 4.39 Diagrama de cajas subproceso armado de pórticos 387
FIGURA 4.40 Gráfico de control del proceso armado de pórticos 388
FIGURA 4.41 Histograma proceso limpieza para pintura 390
FIGURA 4.42 Diagrama de cajas proceso limpieza para pintura 392
FIGURA 4.43 Gráfico de control del proceso limpieza para pintura 393
FIGURA 4.44 Histograma proceso pintura 395
FIGURA 4.45 Diagrama de cajas proceso pintura 396
FIGURA 4.46 Gráfico de control del proceso de pintura 397
FIGURA 4.47 Histograma proceso embalado 400
FIGURA 4.48 Diagrama de cajas de proceso embalado 401
FIGURA 4.49 Gráfico de control del proceso embalado 402

ÍNDICE DE TABLAS
PAG.
TABLA 4.1 Tabla de producción real 307
12

TABLA 4.2 Tiempos establecidos de producción 319


TABLA 4.3 Prueba t estadísticos para una muestra. proceso de corte 349
TABLA 4.4 Prueba para una muestra. proceso de corte 349
TABLA 4.5 Resumen diagrama de cajas del proceso de corte de canales351
TABLA 4.6 Resumen diagrama de cajas del proceso de corte de flejes 355
TABLA 4.7 Prueba t estadísticos para una muestra para proceso troquelado
357
TABLA 4.8 Prueba para una muestra para proceso troquelado 358
TABLA 4.9 Resumen diagrama de cajas del troquelado de correas 360
TABLA 4.10 Resumen diagrama de cajas proceso troquelado de correas 364
TABLA 4.11 Prueba t estadísticos para una muestra proceso de armado 366
TABLA 4.12 Prueba para una muestra para el proceso de armado 367
TABLA 4.13 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de vigas 369
TABLA 4.14 Resumen diagrama de cajas proceso de armado vigas amarre
373
TABLA 4.15 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de cartelas
376
TABLA 4.16 Resumen diagrama de cajas para el proceso de armado de
crucetas 380
TABLA 4.17 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de rieles 383
TABLA 4.18 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de pórticos
387
TABLA 4.19 Prueba t estadísticos para una muestra para el proceso de
limpieza para pintura 389
TABLA 4.20 Prueba para una muestra para el proceso de limpieza pintura
390
TABLA 4.21 Resumen diagrama de cajas proceso de limpieza para pintura
391
TABLA 4.22 Prueba t estadísticos para una muestra para el proceso de
pintura 394
TABLA 4.23 Pruebas para una muestra para el proceso de pintura 394
TABLA 4.24 Resumen diagrama de cajas proceso de pintura 396
TABLA 4.25 Prueba t estadísticos para una muestra para el proceso de
embalado 398
TABLA 4.26 Prueba para una muestra proceso embalado 399
13

TABLA 4.27 Resumen diagrama de cajas proceso de embalado 401


ABREVIATURAS

tip. Típico

gl. Grados de libertad

t. Tiempo

sig. Significancia

SGC Sistema de Gestión de Calidad


14

INTRODUCCION

La presente tesis tiene como objetivo primero desarrollar un sistema de

gestión de la calidad que le permita mejorar los procesos de la empresa para

optimizar el tiempo de trabajo, mejorar la calidad del producto final y poder

conocer cuáles son las áreas críticas y que necesitan un poco más de

atención y cuidado ya que son las más propensas a no conformidades.

En los primeros capítulos encontraremos una breve síntesis de lo que es la

empresa en sí y a lo que se dedica. Luego se desarrollara el diseño usando

como modelo la norma ISO 9001:2000 y con datos de 20 días, tiempo en el

cual se tomaron las muestras necesarias para implementar a los procesos de

INGENIERA, PLANIFICACION Y PRODUCCION y CONTROL DE CALIDAD

se aplicarán los índices, se harán tablas y gráficos estadísticos para

presentar los resultados obtenidos.


15

CAPÍTULO 1

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


16

1.1 Definición del problema

La presente tesis trata acerca del Diseño e Implementación de un Sistema de

Gestión de Calidad a una PYME, la cual surge de la necesidad de los dueños

de la empresa en ofrecer un servicio de mejor calidad a todos sus clientes,

debido a que en el mercado ninguna empresa de este tipo cuenta con una

Certificación de Calidad ISO 9001:2000, con lo que la harían no sólo mejorar

en todos los procesos que tiene, sino también sería pionera en el mercado

que es tan competitivo.

1.2 Justificación

Cada día las empresas buscan sobresalir de entre las demás con cualquiera

detalle que a la larga termina siendo un punto de suma importancia porque si

el cliente no está satisfecho con el producto final no habrá un segundo

pedido y uno de los detalles importantes de esta empresa es que el cliente ya

no busque otra opción al momento de requerir este producto nuevamente

sino que de manera inmediata piense en esta empresa como la única que

puede satisfacer sus necesidades de almacenamiento y asesoramiento

llegando incluso a ya no optar por el más económico sino por el que le ofrece

un servicio con calidad y eficiencia, y que obviamente está garantizado.


17

Con esta tesis se pretende entonces, reunir toda la información necesaria

para el diseño adecuado del Sistema de Gestión de Calidad y luego

implementar uno de estos procesos para encontrar las posibles falencias y

corregirlas. Con esto se pretende demostrar que se puede realizar un buen

diseño para este tipo de negocio, que cumpla con las características y

requerimientos exigidos por la norma ISO 9001:2000 y que no solo mejorará

la producción sino que también la calidad del producto final.

1.3 Alcance

El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad está dirigido a todos los

departamentos y procesos de la empresa relacionada con su producto

RACK-PLUS. La implementación será sólo de los procesos de CONTROL DE

CALIDAD e INGENIERIA, PLANIFICACION Y PRODUCCION.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
 El diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad

para la empresa A&H Construcciones Metalmecánicas con su

producto RACK-PLUS
1.4.2 Objetivos Específicos
 Mejorar la organización y la competitividad de la empresa, con el

consecuente incremento de beneficios


18

 Elaborar conjuntamente con la empresa un conjunto de directrices,

procesos, procedimientos, registros es decir toda la documentación

del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO

9001:2000

 Implementar el proceso de CONTROL DE CALIDAD e INGENIERIA,

PLANIFICACION Y PRODUCCION de la empresa para encontrar

posibles deficiencias que deberán ser mejoradas


19

CAPÍTULO 2

2 MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco de antecedentes


20

2.1.1 Breve descripción de la empresa

A & H Construcciones Metalmecánicas es una empresa líder en el mercado

con 20 años de experiencia en diseño y construcción en el área industrial;

durante toda su trayectoria ha brindado un servicio innovador y de

vanguardia a todos sus clientes.

Hace 3 años, en vista de el continuo cambio del mercado, decidió crear un

producto para poder satisfacer las necesidades de espacio en bodegas;

naciendo de esta forma la marca RACK PLUS que ofrece soluciones

integrales para almacenamiento con su línea completa de racks, estanterías

y perchas; los cuales con un proceso de manufactura nacional, que es

manejado con los más altos estándares de calidad, permite ofrecer precios

más competitivos en el mercado y un mejor manejo de los proyectos evitando

el complicado trámite de importación y las demoras que esta conlleva.

La empresa ha desarrollado diferentes tipos de estanterías dependiendo de

la clase de producto, el sistema de inventario, la forma de apilar e inclusive

las medidas de la bodega con cuatro tipos principales de estanterías:

 Selectivo Pesado;

 Selectivo Semipesado;

 Drive in/Drive Through;


21

 Mezanine.

Rack tipo SELECTIVO

Como su nombre lo indica, la Estantería Tipo Selectivo permite seleccionar la

mercadería que quiere manipular por pallet. Es ideal para almacenar

mercadería de diferente denominación permitiéndole así organizar la bodega

de una manera más eficiente teniendo un acceso mucho más rápido a cada

producto o pallet.

Este tipo de estantería se adapta a la necesidad de cada bodega, es

construida según los requerimientos del cliente en cuanto a espacio, altura y

capacidad se refiere.

Puede ser utilizada con pallets o con niveles de carga de madera o acero

según las necesidades.


22

Figura 2.1 Gráfico referencial de un sistema Selectivo

Rack tipo SELECTIVO CON MEZANINE

La tradicional Estantería tipo Selectivo ha sido modificada para conformar un

mezanine o altillo. Si la empresa no dispone de montacargas esta es la mejor

opción para aprovechar al máximo el espacio de la bodega. Con un

mezanine se puede duplicar el área de almacenamiento con que se dispone.

El sistema es completamente modular y flexible, se adapta a cualquier

bodega según sus necesidades.

Esta opción es ideal en empresas donde se manipulan artículos unitarios en

lugar de Pallets, es decir, lo que se denomina como Picking.


23

Los mezanines son construidos con todas las normas de seguridad,

pasamanos o barandas de protección y accesos en varios puntos según la

necesidad de la bodega.

Figura 2.2 Gráfico referencial de un sistema Mezanine

Rack Tipo DRIVE IN / DRIVE THROUGH

La Estantería Tipo Drive In / Drive Through es ideal para el almacenamiento

de grandes lotes de Pallets de la misma denominación o referencia.

Proporciona, por sus características, el máximo nivel de eficiencia,

rentabilidad, calidad y seguridad para el almacenamiento compacto de

mercadería paletizada.

Este tipo de Estantería ofrece el máximo aprovechamiento de espacio (85%).

La carga se almacena en profundidad y altura con un solo pasillo para todas

sus líneas. Esto permite llevar un excelente control de entradas y salidas


24

mediante los sistemas de inventario FIFO y LIFO. El sistema consiste en un

conjunto de elementos que forman pasillos interiores de carga con rieles

donde se apoyan los pallets

Figura 2.3 Gráfico referencial de un sistema Drive in

Rack Tipo SELECTIVO LIVIANA

Preocupados por las necesidades de aquellas bodegas donde el espacio es

limitado, donde no se utiliza montacargas y donde el proceso de apilado es

totalmente manual, hemos modificado la estantería selectiva tradicional a una

versión que soporte cargas más livianas.

La Estantería tipo liviana es ideal para aquellos negocios que manejan

cargas pequeñas en donde los operadores tienen que realizar todo el trabajo.
25

Este tipo de estanterías no pasa de 2 m de altura, permitiendo el acceso

rápido a todos los puntos para cualquier persona sin necesidad de usar una

escalera o un montacargas.

Figura 2.4 Gráfico referencial de un sistema Selectivo Liviano


252

2.1.2 Organigrama

2.1.3 Descrip

ción de

las áreas

de la

empresa
253

DIRECCIÓN GENERAL

La Gerencia General es la principal instancia ejecutiva, técnica y

administrativa le corresponde ejercer funciones de dirección, gestión,

supervisión y coordinación.

Entre las funciones principales tenemos:

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas y

proponer políticas generales; la estructura orgánica y los reglamentos

institucionales, a efecto de alcanzar sus fines y objetivos.

 Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo

plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de

funcionamiento e inversión y los estados financieros de la entidad,

proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones.

 Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas generales

y operativas, los reglamentos y los manuales que amparan las

operaciones de la institución.

 Coordinar y supervisar las actividades de los Gerentes de Área.

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de

Planificación, Seguimiento y Control.

 Controlar la implementación de las recomendaciones formuladas en

los informes de auditoría interna y externa, a través de las acciones

correctivas pertinentes.
254

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

El objetivo del Departamento de Recursos Humanos es poder formar un

grupo de trabajo con características que concuerden con los objetivos de la

empresa, a través de programas adecuados de reclutamiento, selección,

capacitación y desarrollo.

Entre las funciones principales del departamento de recursos humanos

tenemos:

 Encontrar a las personas ideales para los puestos vacantes, por lo que

es necesario tener con un procesamiento de Selección de personal,

una vez concluido este con las personas deseadas se procede a la

contratación, dándoles una inducción acerca de la empresa. Si el

puesto vacante se puede cubrir con personal propio de la empresa,

entonces se realiza una evaluación de méritos y se le otorga al más

capaz.

 Entrenar y capacitar a todo el personal con el objeto de incrementar el

desarrollo personal. La capacitación no es exclusiva para los nuevos,

puesto que los actuales empleados pueden aspirar a un puesto mejor,

el cual requiere de una mayor preparación.


255

 Realizar una justa asignación de sueldos.

 Realizar contratos de trabajo en donde se estipulen los derechos y

obligaciones de las partes que lo integran, para así mantener una

buena relación de trabajo y disciplina.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Este departamento se encarga de la obtención de fondos y del suministro del

capital, procurando disponer con los medios económicos necesarios para

todos los departamentos. El área de finanzas tiene implícito el objetivo del

máximo aprovechamiento y administración de los recursos financieros.

Entre las funciones principales del departamento administrativo y financiero

tenemos:

1. Tesorería: El tesorero es la persona encargada de controlar el efectivo,

tomar de decisiones y formular los planes para aplicaciones de capital,

obtención de recursos, dirección de actividades de créditos y cobranza,

manejo de la cartera de inversiones.

2. Contabilidad: Se encarga de llevar el control de todas las actividades

financieras de la empresa, los ingresos, los egresos, las declaraciones,

retenciones, etc.
256

3. Compras: Siendo este uno de los departamentos de suma importancia

para la empresa sus funciones se desglosan de la siguiente manera:

 Adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de

los objetivos de la empresa, una vez recibidas las mercancías es

necesario verificarlas.

 Recibir, clasificar, llevar un inventario y control de las mercancías de

acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y medidas).

 Proveer a las demás áreas según cantidad y dimensiones.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Este departamento se encarga de formular y desarrollar los métodos más

adecuados para la elaboración de los productos y/o servicios, al suministrar y

coordinar: mano de obra, equipo, instalaciones, materiales, y herramientas

requeridas.

Entre las funciones principales del departamento producción tenemos:

 Establecer los estándares necesarios para respetar las

especificaciones requeridas en cuanto a calidad. Además deberá


257

realizar los informes referentes a los avances de la producción como

una medida necesaria para garantizar que sé está cumpliendo con la

programación fijada.

 El abastecimiento de materiales, un excelente control de inventarios.

 El control de calidad del producto y/o servicio en cuanto a

mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento se refiere,

para que de esta manera se cumplan con las expectativas del cliente.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INGENIERÍA

Este departamento se encarga del diseño de los nuevos sistemas de

almacenamiento, según los requerimientos y los espacios disponibles que se

tengan en las bodegas.

Entre las funciones principales del departamento de diseño e ingeniería

tenemos:

 El diseño del producto que se desea comercializar, tomando en cuenta

todas las especificaciones requeridas por los clientes.


258

 Llevar un adecuado mantenimiento y control del equipo utilizados en la

producción.

 La realización del estudio de mercado concerniente a métodos,

técnicas, procedimientos y maquinaria de punta; investigación de las

medidas de trabajo necesarias, así como la distribución física de la

planta.

AUDITORIA INTERNA

Las funciones principales del departamento de diseño e ingeniería tenemos:

 Organizar, planear, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones

relacionadas con la Auditoría Interna, con o sin programas o guías de

trabajo previamente elaboradas.

 Elaborar y aprobar programas o guías de trabajo para la ejecución de

las acciones relacionadas con la Auditoría Interna;

 Comprobar el cumplimiento de la legislación o política económico-

financiera en la ejecución de presupuestos, planes financieros,

económicos.
259

 Analizar y evaluar la organización, sistemas, normas y procedimientos

aplicados y proponer las modificaciones que procedan;

 Verificar la utilización de los recursos asignados, así como profundizar

en las investigaciones relacionadas con los casos de uso indebido;

 Orientar y supervisar el trabajo, así como ejercer el control

administrativo sobre el personal que se le subordina en la ejecución de

la Auditoría Interna;

 Responder por la elaboración del informe y hacer recomendaciones

dirigidas a erradicar las deficiencias detectadas en las entidades

auditadas;

 Participar en el análisis del informe de la Auditoría Interna, cuando así

se le solicite;

 Aplicar y velar porque se apliquen las normas de Auditoría Interna;


260

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y VENTAS

El departamento de ventas se encarga de inducir a un mercado de la

existencia de un producto, aplicando las técnicas de ventas acordes con el

producto.

Entre las funciones principales del departamento de marketing y ventas

tenemos:

 Perfeccionar los productos ya existentes, introducir nuevos productos.

 Recoger, registrar y analizar los datos relativos al carácter, cantidad y

tendencia de la demanda.

 Elaborar planes de promoción y publicidad, los medios de

propaganda, las promociones especiales.

 Fijar los objetivos de las ventas y determinar las actividades

mercantiles necesarias para lograr las metas establecidas.

 Buenas relaciones con los distribuidores y minoristas e informarles

sobre los productos, servicios, tácticas y normas de la compañía y

contestar pronta y detalladamente a sus preguntas.


261

 Dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de los miembros

del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas a los

jefes de las diversas secciones de este departamento.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Entre las funciones principales del departamento de calidad tenemos:

 Implantar sistemas para medir el verdadero nivel de la calidad del

producto resultante.

 Establecer metas y programas para el mejoramiento de la calidad del

producto.

 Establecer metas y programas para el mejoramiento de la calidad del

producto.

 Establecer objetivos y programas para el componente organizacional

del control de calidad y publicar manuales para uso del personal

correspondiente.
262

 Clasificar las actividades del control de calidad de acuerdo con el tipo

de trabajo.

 Organizar el trabajo de control de calidad y contratar personal idóneo

para dicha organización.

 Difundir los procedimientos para hacer que opere el control de calidad.

 Lograr la aceptación, por parte de los empleados, del trabajo de

control de calidad que se le asigne.

 Integrar a todos los empleados en el componente organizacional del

control de calidad y realizar mediciones de la efectividad para

determinar la contribución de la función del control de calidad a la

rentabilidad y progreso de la compañía.

2.2 Marco teórico

Norma ISO 9001:2000

Son los requisitos actuales para el sistema de administración de la calidad.

Sus requisitos definen el criterio para el sistema de calidad.


263

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) publicó la norma

ISO 9001:2000 para que sirviera como base para el sistema de

administración de la calidad.

El certificado ISO es otorgado por organizaciones acreditadas llamadas

certificadoras, que revisan el manual de calidad y los procedimientos de la

empresa para asegurar que cumplen con los requisitos del estándar de

calidad.

Una vez que se otorga la certificación, la certificadora lleva a cabo auditorías

de supervisión una a dos veces por año para asegurar que el sistema cumple

con los requisitos del estándar aplicable.

La norma ISO 9001:2000, que junta una propuesta de administración de

calidad total con una metodología de documentación para crear un sistema

de auditoría interno, es también el primer intento de crear un estándar

internacional de aseguramiento de calidad que cubra todas las industrias y el

sector de servicio.

Resumen ISO 9001:2000


264

4 Sistema de gestión de la calidad

4.1 REQUISITOS GENERALES


Identificación, secuencia e interacción de los procesos. Definir métodos de

control, seguimiento y medición de los procesos, fijar acciones para alcanzar

los objetivos planificados. Debe asegurarse el control de los procesos

subcontratados.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
La documentación debe incluir

declaración de política y objetivos,


4.2.1 Generalidades
manual de calidad, procedimientos

documentados, registros.
Contendrá descripción requisitos y

ámbito del Sistema, procedimientos o

4.2.2 Manual de la Calidad referencia a los mismos, descripción

de la interacción entre los procesos


Edición, Revisión, aprobación

4.2.3 Control de la documentación documentos y control documentos

obsoletos
Ubicación, archivo, tiempo de
4.2.4 Control de los registros
archivo, control acceso

5 Responsabilidad de la dirección

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN


Comunicación a la organización, definir política y objetivos de calidad,

revisiones sistema y disponibilidad de recursos.


5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
265

Identificar, definir y comprender las necesidades y requisitos del cliente


5.3 POLITICA DE CALIDAD
Coherente con objetivos, sometido a revisión. Compromiso de Mejora.

Revisada continuamente
5.4 PLANIFICACION
Documentar objetivos (consecuentes

5.4.1 Objetivos con política y con mejora continua).

Deben ser medibles.


Documentada y consecuente con el
5.4.2 Planificación de la Calidad
resto requisitos
5.5 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Definir responsabilidades y autoridad
5.5.2 Representante de la Miembro de la alta Dirección. Control

Dirección y Seguimiento Sistema.


5.5.3 Comunicación interna Comunicación horizontal y vertical
5.7 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Se tendrá en cuenta: Auditorías, voz del cliente, seguimiento objetivos,

proceso, productos y/o servicio, acciones correctoras y preventivas

6 Gestión de los recursos

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS


Identificar y aportar recursos
6.2 RECURSOS HUMANOS
Definir y comunicar funciones y
6.2.1 Generalidades
responsabilidad del personal
Determinar necesidades de

6.2.2 Competencia, toma de formación, facilitar y evaluar eficacia

conciencia y formación de la formación. Mantener registros.

Sensibilizar a toda la organización


266

sobre importancia Política de Calidad,

Impacto del trabajo en la calidad,

mejora, responsabilidades,

consecuencias
6.3 INFRAESTRUCTURA
Espacio de trabajo, equipos, mantenimiento, servicios de apoyo
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Salud e Higiene, Métodos de Trabajo, Ética, Condiciones Ambientales

7 Realización del producto

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO


Identificar y gestionar los procesos que afectan a la calidad de los productos

y/o servicios. Se deben definir métodos control proceso, parámetros,

normas, mediciones.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los Identificar requisitos de cliente,

requisitos relacionados con el incluidos los legales.

producto
Requisitos definidos y documentados,
7.2.2 Revisión de los requisitos
registro pedidos verbales, resolver
relacionados con el producto
diferencias
Información producto y/o servicio, voz
7.2.3 Comunicación con el cliente
del cliente, pedidos
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificación del diseño y Planes de diseño: etapas, equipo,

desarrollo revisión, verificación y validación


7.3.2 Entradas al diseño y Requisitos de Cliente, legales y

desarrollo medioambientales. Experiencia


267

previa
7.3.3 Resultados del diseño y Cumplir requisitos entrada, criterio de

desarrollo aceptación, características especiales


Identificar problemas, evaluar
7.3.4 Revisión del diseño y
capacidad de cumplir con los
desarrollo
requisitos. Se ha de mantener archivo
7.3.5 Verificación del diseño y Verificación en etapas planificadas.

desarrollo
Comprobación de que el producto y/o

7.3.6 Validación del diseño y servicio cumple con los requisitos

desarrollo definidos.
Antes de realizar el cambio se debe

7.3.7 Control de cambios del determinar el efecto en el resto del

diseño y desarrollo diseño, así como entre las partes del

producto y/o servicio


7.4 COMPRAS
Evaluación y selección de
7.4.1 Proceso de Compras
proveedores.
7.4.2 Información de las compras Requisitos, métodos, documentación.
7.4.3 Verificación de los productos Verificación de los productos y/o

comprados servicios.
7.5 PRODUCCIÓN Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de Mantenimiento, entorno de trabajo,

la prestación del servicio normas de trabajo, medición, estado


7.5.2 Validación de los procesos Identificación procesos especiales,

de la producción y prestación del Pre-cualificación procesos

servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad Identificación producto o servicio. La

trazabilidad se implantará cuando sea


268

un requisito especificado.
Verificación, Almacenamiento,

7.5.4 Propiedad del cliente Conservación, Comunicación con el

Cliente
Manipulación, embalaje,
7.5.5 Preservación del producto
almacenamiento, entrega
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Controlar, calibrar, conservar, manejar y almacenar los equipos de medición y

prueba, incluyendo el software.

8 Medida, análisis y mejora

8.1 GENERALIDADES
El proceso de análisis y medición debe demostrar la eficacia de la gestión y

la mejora del sistema de gestión de calidad.

Periódicamente se evaluará la efectividad de las mediciones

Los resultados son una entrada a la Revisión por la Dirección


8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Seguimiento Satisfacción o
8.2.1 Satisfacción del cliente
Insatisfacción Cliente
Seguimiento Sistema, Procesos y
8.2.2 Auditorías internas
Producto
8.2.3 Seguimiento y medición de Medición y seguimiento del proceso

los procesos para asegurar su capacidad


Se debe verificar el cumplimiento de
8.2.4 Seguimiento y medición del
los requisitos especificados para el
producto
producto y/o servicio
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Bloqueo producto no conforme
269

Análisis de No Conformidades

Destino producto no conforme:

- Reparado

- Aceptados mediante permiso

- Recalificados

- Rechazados

- Concesiones de Clientes

Verificación reproceso o retrabajo.

8.4 ANALISIS DE DATOS


Efectividad y adecuación del sistema de gestión de calidad

Tendencias en las operaciones de proceso

Satisfacción y/o insatisfacción del Cliente

Conformidad a los requisitos del Cliente

Características del productos, proceso y/o servicios


8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua Mejora Continua
Eliminar y Reducir causas de No
8.5.2 Acción correctiva
Conformidad
Eliminar y Reducir causas
8.5.3 Acción preventiva
potenciales de No Conformidad

2.3 Marco Conceptual

Para la implementación el primer paso es tomar una preparación para

entender el curso que tiene la empresa desde la gerencia hasta el último

empleado, es de suma importancia conocer todos los departamentos y

procesos.
270

Hay que entender y manejar el significado de términos tales como:

Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio

que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o

implícitas preestablecidas.

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir los requisitos.

Medición: patrón de referencia necesario para llevar a cabo un proceso.

Control de Calidad: Conjunto de métodos y actividades de carácter

operativo, que se utilizan para satisfacer el cumplimiento de los requisitos de

calidad establecidos.

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se

han cumplido sus requisitos.

Mejora de la calidad: Parte de la gestión orientada a aumentar la capacidad

de cumplir con los requisitos de la calidad.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito


271

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

Los cuales ayudaran a modelar la nueva cultura organizacional que se

piensa implementar.

La capacitación permite educar al personal, hacerse menos resistente a los

cambios que se generan al adherir a la norma, a ensamblar los procesos de

manera más eficiente, permite sensibilizar a la organización para crear un

sistema gerencial moderno, que sea capaz de adaptase rápidamente al

requerimiento de cliente.

Luego se desarrolla un proceso de documentación del sistema de gestión, el

cual se lleva a la práctica de modo de que el trabajo se organiza

apropiadamente para lograr el estándar definido en cada proceso.

La Gerencia, entre tanto, trabaja con elementos de la planificación

estratégica, y deberá estar permanentemente monitoreando el proceso de

implementación del SGC.


272

Los documentos y registros se organizan, las actividades se planifican, los

compromisos asumidos se cumplen. La organización progresa

estructuradamente.

La Norma ISO 9001:2000 tiene 5 grandes pilares: en primer lugar el Sistema

de gestión de la calidad, en segundo lugar se establece la Responsabilidad

de la Dirección, tercero, la Gestión de los recursos, cuarto, La realización del

producto y quinto se desarrollan las directrices de la Mediación, Análisis y

Mejora continua, todo lo cual comentamos a continuación.

Los recursos para efectuar un proyecto dependerán del tamaño de la

empresa y de su complejidad, sin embargo, el compromiso de la gerencia es

mandatorio, el poner esto como una meta de empresa es clave.

Los efectos que surgen de su aplicación, cruzan no solo la documentación,

sino la cultura de la empresa, la cual en muchos casos hay que remodelar o

redefinir. No importa el tamaño, importa la decisión estratégica que se

formula por parte de la alta gerencia.

La selección de o de los asesores también es importante, la experiencia es

una variable clave para lograr el éxito.


273

En organizaciones grandes, el principal cuello de botella es unificar esta toma

de decisión, para lograr alinear en un solo proyecto y no en parcialidades,

que a la larga tornan largo y tedioso el proceso.


274

CAPITULO 3

3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2000


275

3.1 Manual de calidad de la empresa


276

3.2 Manual de procesos de la empresa


277

3.3 Manual de procedimientos obligatorios según

norma ISO 9001:2000


278

3.3.1 Control de la documentación

Dentro del procedimiento CONTROL DE DOCUMENTACIÓN encontramos:

 Actualización de documentos (F-G-SC-001).

 Lista Maestra de documentos (F-G-SC-002).

 Elaboración de documentos (P-G-SC-001).

 Control de documentos (P-G-SC-002).


279

3.3.2 Control de los registros

Dentro del CONTROL DE LOS REGISTROS encontramos:

 Control de los registros (P-G-SC-003).

 Lista Maestra de registros (F-G-SC-003).


280

3.3.3 Control de producto no conforme

Dentro del CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME encontramos:

 Procedimiento para el control de producto no conforme (P-G-SC-004).

 Control del producto no conforme (F-G-SC-004).


281

3.3.4 Auditoría interna

Dentro de AUDITORÍA INTERNA encontramos:

 Auditoría interna (P-G-SC-005).

 Programa de Auditoría (F-G-SC-006).

 Plan anual de Auditorías (F-G-SC-005).


282

3.3.5 Acciones correctivas

Dentro de ACCIONES CORRECTIVAS encontramos:

 Procedimiento para acciones correctivas (P-G-SC-006).

 Reporte de no conformidad y acciones correctivas (F-G-SC-007).


283

3.3.6 Acciones preventivas

Dentro de ACCIONES PREVENTIVAS encontramos:

 Procedimiento de acciones preventivas (P-G-SC-007).

 Reporte de no conformidad potencial y acción preventiva (F-G-SC-008).


284

3.3.7 Análisis de Datos

Dentro de ANÁLISIS DE DATOS encontramos:

 Procedimiento para análisis de datos (P-G-SC-008).


285

3.3.8 Mejora continua

Dentro de MEJORA CONTINUA encontramos:

 Procedimiento para mejora continua (P-G-SC-009).

 Control de proyectos de mejora continua (F-G-SC-009).


286

3.4 Manual de procedimientos varios de la

empresa

3.4.1 Bodega

Dentro de BODEGA encontramos:

 Bodega de materiales (P-G-BM-001).

 Procedimiento para bodega de producto en proceso (P-G-BM-002)

 Procedimiento para bodega de producto terminado (P-G-BM-003)

 Procedimiento para control y saldos de desperdicios (P-G-BM-004)

 Procedimiento para despacho de productos (P-G-BM-005)


287

3.4.2 Compras

Dentro de COMPRAS encontramos:

 Evaluación y selección de proveedores (P-G-CO-001)

 Procedimiento de compras (P-G-CO-002)

 Materiales críticos para el sistema Selectivo Pesado (F-G-CO-001)

 Materiales críticos para el sistema Selectivo Semipesado (F-G-CO-002)

 Materiales críticos para el sistema Drive in (F-G-CO-003)

 Materiales críticos para el sistema Mezanine (F-G-CO-004)

 Materiales críticos para Niveles de carga acero (F-G-CO-005)

 Materiales críticos para Niveles de carga (F-G-CO-006)

 Evaluación y selección de proveedores (F-G-CO-007)

 Lista de proveedores calificados (F-G-CO-008)


288

3.4.3 Control de calidad

Dentro de CONTROL DE CALIDAD encontramos:

 Procedimiento para inspección de recepción de materiales (P-G-CC-001)

 Procedimiento para inspección en proceso de producción (P-G-CC-002)

 Procedimiento para inspección de producto terminado (P-G-CC-003)

 Control de calidad en la recepción de materiales (F-G-CC-001)

 Inspección en la producción (F-G-CC-002)

 Inspección final (F-G-CC-003)


289

3.4.4 Ingeniería, planificación y producción

Dentro de INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN encontramos:

 Procedimiento para Producción (P-G-IN-001)

 Desarrollo de módulos de Producción (P-G-IN-002)

 Procedimiento para la planificación de la producción (P-G-IN-003)

 Control de tiempos y movimientos (P-G-IN-004)

 Instructivo general de los módulos de producción (I-G-DI-001)

 Hoja de estudios de tiempo (F-G-IN-001)

 Tiempos cronometrados (F-G-IN-002)


290

3.4.5 Embalaje

Dentro de EMBALAJE encontramos:

 Procedimiento de embalaje para productos (P-E-EM-001)


291

3.4.6 Dirección del negocio

Dentro de DIRECCION DEL NEGOCIO encontramos:

 Procedimiento para revisión por la dirección (P-G-SC-010).

 Planificación de objetivos de calidad.


292

3.4.7 Mantenimiento

Dentro de MANTENIMIENTO encontramos:

 Procedimiento para control de equipos de seguimiento y medición (P-G-

MT-001)

 Procedimiento para control de mantenimiento (P-G-MT-002)

 Procedimiento orden y limpieza de las instalaciones (P-G-MT-003)

 Control de equipos de medición (F-G-MT-001)

 Programa de mantenimiento (F-G-MT-002)

 Control de máquinas (F-G-MT-003)

 Mantenimiento de instalaciones (F-G-MT-004)

 Mantenimiento de vehículos y maquinarias (F-G-MT-005)


293

3.4.8 Recursos Humanos

Dentro de RECURSOS HUMANOS encontramos:

 Manual de Funciones (M-G-RH-001).

 Procedimiento para selección del personal (P-G-RH-001).

 Evaluación de competencia (P-G-RH-002).

 Capacitación (P-G-RH-003).

 Evaluación de la efectividad de capacitación (P-G-RH-004).

 Requerimientos de personal (F-G-RH-001).

 Solicitud de empleo (F-G-RH-002).

 Cronograma de entrevista (F-G-RH-003).

 Evaluación de competencia (F-G-RH-004).

 Programa de capacitación (F-G-RH-005).

 Control de capacitación no programada (F-G-RH-006).

 Efectividad de capacitación (F-G-RH-007).

 Perfil del puesto (F-G-RH-008).

 Registro de capacitación (F-G-RH-009).


294

 Evaluación de desempeño (F-G-RH-010).

3.4.9 Servicio al cliente

Dentro de SERVICIO AL CLIENTE encontramos:

 Instructivo de quejas y reclamos (I-G-VE-001)

 Instructivo para la evaluación y satisfacción del cliente (I-T-VE-002)

 Encuesta de satisfacción del cliente (F-G-VE-001)

 Atención de quejas y reclamos (F-G-VE-002)


295

3.4.10 Publicidad, marketing y ventas

Dentro de PUBLICIDAD MARKETING Y VENTAS encontramos:

 Revisión de los pedidos (P-G-VE-001)

 Requerimientos del cliente (F-G-VE-001)


296

3.4.11 Diseño y desarrollo

Dentro de DISEÑO Y DESARROLLO encontramos:

 Diseño y desarrollo de un sistema de almacenamiento tipo Selectivo

Pesado (P-D-DI-001).

 Diseño y desarrollo de un sistema de almacenamiento tipo Selectivo

Semipesado (P-D-DI-002).

 Diseño y desarrollo de un sistema de almacenamiento tipo Drive-In (P-D-

DI-003).

 Diseño y desarrollo de un sistema de almacenamiento tipo Mezanine (P-

D-DI-004).
297

CAPITULO 4

4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD
298

4.1 Alcance de la implementación

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de esta empresa

estará enfocando solo a los procesos de INGENIERIA, PLANIFICACION Y

PRODUCCION y CONTROL DE CALIDAD.

4.2 Descripción de procesos desarrollados

Para implementar el sistema se siguieron los siguientes pasos:

1. Se hizo un estudio de la actividad de la empresa, todos los procesos

que tiene, para conocer a fondo la misma. Fue importante conversar

con todos los gerentes y obreros encargados de los diferentes

departamentos para tener una visión más directa y clara de la

empresa.

2. Se revisó la norma ISO 9001:2000 para conocer cuáles son los

requisitos que se aplicarán a la empresa según su actividad ya que

pueden existir exclusiones.

3. Se procedió a la obtención de toda la información necesaria para el

desarrollo de la documentación como son los procedimientos,

procesos y registros.
299

4. Una vez desarrollados los registros y procedimientos se procedió a la

implementación del sistema. Estos fueron la base para poder planificar

las actividades correspondientes para cada área en este caso la de

PRODUCCIÓN.

5. Un punto importante para la implementación fue la capacitación del

personal, los cambios generaron molestias al principio, ya que no

estaban acostumbrados a tener una persona que los vigile, a tener

que regirse por documentos o a llenar registros y mucho menos a una

persona que los controle la mayor parte del tiempo de su trabajo pero

luego entendieron que de eso se trata un SGC, en mejorar y aprender

de los errores.

6. Para finalizar se analizaron los resultados obtenidos para conocer

cuáles son las áreas críticas por existir inconsistencias y no

conformidades.

A continuación se detallan y se muestran todos los resultados obtenidos.

4.2.1 Control de Calidad

Dentro del Control de Calidad tenemos los documentos de INSPECCIÓN EN

LA RECEPCIÓN (P-G-CC-001), INSPECCIÓN EN LA PRODUCCION (P-G-


300

CC-002), INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO (P-G-CC-003),

CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES (F-G-CC-

001), INSPECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN (F-G-CC-002), INSPECCIÓN

FINAL (F-G-CC-003), los cuales durante el periodo de 18 de abril del 2008 al

15 de mayo del 2008 serán aplicados a los módulos de producción

correspondientes para su verificación. El documento CRONOGRAMA DE

PRODUCCION (F-G-CC-004) tiene datos desde el mes de enero a la fecha

ya que este es un documento que es usado normalmente por la empresa.

El documento CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCIÓN DE

MATERIALES (F-G-CC-001), tiene como fin el de controlar todos los

materiales que son comprados antes de su ingreso a bodega para luego ser

usados en los diferentes módulos de producción (CORTE, TOQUELADO,

ARMADO, LIMPIEZA PARA PINTURA, PINTURA y EMBALADO). Este se

aplica siempre que se haga una compra.

Dentro de este documento se encuentran todos aquellos materiales usados

con mayor frecuencia para la empresa, teniendo como resultado:

MATERIALES ACERO:

 Correa 100x50x15x2 mm.


 Correa 60x30x10x2 mm.
 Canal 100x50x2 mm.
 Correa 80x40x3mm
 Canal 80x40x2 mm.
301

 Canal 80x40x4 mm.


 Canales 50x25x2 mm.
 Flejes de 200x6 mm.
 Flejes de 200x4 mm.
 Flejes de 100x6 mm.
 Fleje de 100x4 mm.
 Pernos anclaje ½ x 2¾
 Plancha negra de 5mm
 Plancha negra de 4mm
 Plancha negra de 3mm
 Malla electro soldada espesor 5 mm. ojo de 10x10
 Perfiles especiales

MATERIALES VARIOS:

 Oxígeno
 Acetileno
 Indurmic
 Rollos de soldadura 0.9mm.
 Soldadura 60-11
 Strech film
 Químicos para limpieza
 Seguro para binchas: m12x80

PINTURA:

 Pintura en polvo electrostática (Azul Turquí)


 Pintura en polvo electrostática (Naranja brillante)
 Otro color

En este documento se controla que el pedido este completo, que no esté

fuera de medida, que los espesores sean los solicitados, que el material sea

el que se pidió, que este dentro de las especificaciones técnicas requeridas y

que sea el color y textura adecuado y se debe realizar tal cual lo explica el

documento de INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN (P-G-CC-001).


302

Con el documento INSPECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN (F-G-CC-002) se

controla durante los módulos de producción (CORTE, TOQUELADO,

ARMADO, LIMPIEZA PARA PINTURA, PINTURA y EMBALADO), cualquier

defecto que se pueda suscitar.

Estos defectos se los ha dividido de la siguiente manera por su frecuencia:

 Para el proceso de corte tanto para canales como flejes: Fuera de la

medida de producción y Menor a la medida de producción.


 Para el proceso de troquelado tanto para correas como placas: Fallas

de alimentación de material.
 Para el proceso de armado tanto para vigas, vigas de amarre,

cartelas, crucetas, rieles y pórticos: Fallas de soldadura


 Para el proceso de limpieza para pintura: Falta de decapado químico
 Para el proceso de pintura: Falta de capas de pintura, Color diferente

Textura diferente, Piel de naranja, Temperatura del horno, Falta de

tiempo en el horno.
 Para el proceso de embalado: Falla de capa de strech film

Se debe realizar tal cual lo explica el documento de INSPECCION EN LA

PRODUCCION (P-G-CC-002) y también se debe tener presente el

INSTRUCTIVO GENERAL DE LOS MODULOS DE PRODUCCION (I-G-DI-

001) y el documento DESARROLLO DE MODULOS DE PRODUCCION (P-

G-IN-002),
303

El documento INSPECCIÓN FINAL (F-G-CC-003) es similar al de

INSPECCION EN LA PRODUCCION (F-G-CC-002) solo que este se realiza

al final de un trabajo en cambio el otro se lo realiza periódicamente

controlando así durante la producción cualquier defecto el cual debe ser

corregido y se debe realizar tal cual lo explica el documento de INSPECCION

PRODUCTO TERMINADO (P-G-CC-003).

4.2.2 Ingeniería, planificación y producción

Dentro del Ingeniería, planificación y producción tenemos los documentos de

INSTRUCTIVO GENERAL DE LOS MODULOS DE PRODUCCION (I-G-DI-

001), PRODUCCION (P-G-IN-001), DESARROLLO DE MODULOS DE

PRODUCCION (P-G-IN-002), PLANIFICACION DE LA PRODUCCION (P-G-

IN-003), CONTROL DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (P-G-IN-004), HOJA DE

ESTUDIO DE TIEMPOS (F-G-IN-001) y el de TIEMPOS

CRONOMETRADOS (F-G-IN-002), los cuales durante el periodo de 18 de

abril del 2008 al 15 de mayo del 2008 serán aplicados a los módulos de

producción correspondientes para su verificación.

El documento HOJA DE ESTUDIOS DE TIEMPOS (F-G-IN-001) tiene como

fin obtener un promedio de tiempo de producción para cada módulo, el

mismo que se logra luego de haber tomado 10 lecturas de forma aleatoria.


304

De esta manera se puede conseguir también cual sería o cuanto se puede

producir por hora, por día, por semana, etc. Y se realiza como lo indica el

documento de CONTROL DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (P-G-IN-004).

Con respecto al documento TIEMPOS CRONOMETRADOS (F-G-IN-002) se

busca medir de igual manera en forma aleatoria si se cumplen o no con los

tiempos estimados en la HOJA DE ESTUDIOS DE TIEMPOS (F-G-IN-001).

4.3 Implementación de procesos

4.3.1 Índices

4.3.1.1 Ingeniería, planificación y producción

PROCESO PRODUCCIÓN REAL 20 DIAS


Corte de canales 2262
Corte de flejes 2561
Troquelado de correas 720
Troquelado de placas 907
Armado de vigas 234
Armado de vigas de amarre 394
Armado de cartelas 168
Armado de crucetas 739
Armado de rieles 414
Armado de pórticos 570
Tabla 4.1 Tabla de producción real
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
305

(número de unidades con defecto)


ÍNDICE: Pr oducto no conforme  total de unidades
x100%

 PROCESO: CORTE

 Defecto: Fuera de medida de producción

Subproceso: corte canales

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
2262

Para el proceso de corte de canales el número de unidades con defectos es

0 y el total de cortes de canales que se hicieron fueron 2262 dándonos como

resultado un 0% de productos no conforme para este proceso, debido a que

durante el tiempo en que se tomaron los datos para este análisis los cortes

fueron correctos y sin ninguna falla de medición.

Subproceso: corte flejes

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
5998

Para el proceso de corte de flejes el número de unidades con defectos es 0 y

el total de cortes de flejes que se hicieron fueron 5998 dándonos como


306

resultado un 0% de productos no conforme para este proceso, debido a que

durante el tiempo en que se tomaron los datos para este análisis los cortes

fueron correctos y sin ninguna falla de medición.

 Defecto: Menor a la medida de producción

Subproceso: corte canales

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
2262

Para el proceso de corte de canales el número de unidades con defectos es

0 y el total de corte de canales que se hicieron fueron 2262 dándonos como

resultado un 0% de productos no conforme para este proceso, ya que no

hubo defectos por medidas menores a las establecidas.

Subproceso: corte flejes

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
5998

Para el proceso de corte de flejes el número de unidades con defectos es 0 y

el total de cortes de flejes que se hicieron fueron 5998 dándonos como

resultado un 0% de productos no conforme para este proceso, ya que no

hubo defectos por medidas menores a las establecidas.


307

 PROCESO: TROQUELADO

 Defecto: Fallas en alimentación de material

Subproceso: troquelado correas

Desarrollo:

20
Pr oducto no conforme  x100%  2.78%
720

Para el proceso de troquelado de correas el número de unidades con

defectos es 20 y el total de troquelado de correas que se hicieron fueron 720

dándonos como resultado un 2.78% de productos no conforme para este

proceso, ya que existieron fallas en alimentación de material es decir que al

momento de colocar la correa para ser troquelada hubo demoras en hacer

que el material avance y se hicieron mal los huecos.

Subproceso: troquelado placas

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
907

Para el proceso de troquelado de placas el número de unidades con defectos

es 0 y el total de troquelado de placas que se hicieron fueron 907 dándonos

como resultado un 0% de productos no conforme para este proceso, no

existieron fallas en la alimentación de material.


308

 PROCESO: ARMADO

 Defecto: Fallas de soldadura

Subproceso: armado de vigas

Desarrollo:

30
Pr oducto no conforme  x100%  12.82%
234

Para el proceso de armado de vigas el número de unidades con defectos es

30 y el total de vigas armadas fue de 234 dándonos como resultado un

12.82% de productos no conforme para este proceso, ya que existieron fallas

de soldadura es decir que se encontraron imperfecciones en las aéreas

soldadas que muchas veces los clientes no permiten por el acabado que se

tiene al final que no perjudica la seguridad y resistencia del sistema.

Subproceso: armado de vigas de amarre

Desarrollo:

10
Pr oducto no conforme  x100%  2.54%
394

Para el proceso de armado de vigas el número de unidades con defectos es

10 y el total de vigas de amarre armadas fue de 394 dándonos como

resultado un 2.54% de productos no conforme para este proceso, ya que


309

existieron fallas de soldadura es decir que se encontraron imperfecciones en

las aéreas soldadas.

Subproceso: armado de cartelas

Desarrollo:

50
Pr oducto no conforme  x100%  29.76%
168

Para el proceso de armado de cartelas el número de unidades con defectos

es 50 y el total de cartelas armadas fue de 168 dándonos como resultado un

29.76% de productos no conforme para este proceso, ya que existieron fallas

de soldadura es decir que se encontraron imperfecciones en las aéreas

soldadas.

Subproceso: armado de crucetas

Desarrollo:

100
Pr oducto no conforme  x100%  13.53%
739

Para el proceso de armado de crucetas el número de unidades con defectos

es 100 y el total de crucetas armadas fue de 739 dándonos como resultado

un 13.53% de productos no conforme para este proceso, ya que existieron


310

fallas de soldadura es decir que se encontraron imperfecciones en las aéreas

soldadas.

Subproceso: armado de rieles

Desarrollo:

20
Pr oducto no conforme  x100%  4.83%
414

Para el proceso de armado de rieles el número de unidades con defectos es

20 y el total de rieles armadas fue de 414 dándonos como resultado un

4.83% de productos no conforme para este proceso, ya que existieron fallas

de soldadura es decir que se encontraron imperfecciones en las aéreas

soldadas.

Subproceso: armado de pórticos

Desarrollo:

40
Pr oducto no conforme  x100%  7.02%
570

Para el proceso de armado de pórticos el número de unidades con defectos

es 40 y el total de pórticos armados fue de 570 dándonos como resultado un

7.02% de productos no conforme para este proceso, ya que existieron fallas


311

de soldadura es decir que se encontraron imperfecciones en las aéreas

soldadas.

 PROCESO: LIMPIEZA PARA PINTURA

 Defecto: Falta de decapado químico

Desarrollo:

50
Pr oducto no conforme  x100%  1.98%
2519

Para el proceso de limpieza para pintura el número de defectos es de 50 y el

total fue de 2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre,

cartelas, crucetas y rieles) dándonos como resultado un 1.98% de productos

no conforme para este proceso, ya que existieron fallas por falta de

decapado químico es decir que el producto o no se lo limpio bien, o no se lo

mantuvo el tiempo necesario en la tina o el producto químico que se usa ya

debe ser cambiado porque su tiempo de vida útil expiró.

 PROCESO: PINTURA

 Defecto: Falta de capas de pintura

Desarrollo:

50
Pr oducto no conforme  x100%  1.98%
2519

Para el proceso de pintura el número de defectos es de 50 y el total fue de

2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre, cartelas,


312

crucetas y rieles) dándonos como resultado un 1.98% de productos no

conforme para este proceso, ya que existieron fallas por falta de capas de

pintura es decir que el producto no se tapo completamente de la pintura en

polvo electrostática y al momento en que se introdujo la horno el material el

acabado que se tuvo fueron manchas en las partes incompletas de pintura.

 Defecto: Color diferente

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
2519

Para el proceso de pintura el número de defectos es de 0 y el total fue de

2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre, cartelas,

crucetas y rieles) dándonos como resultado un 0% de productos no conforme

para este proceso, ya que no existieron fallas por pintar con un color

diferente al que requerido.

 Defecto: Textura diferente

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
2519

Para el proceso de pintura el número de defectos es de 0 y el total fue de

2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre, cartelas,

crucetas y rieles) dándonos como resultado un 0% de productos no conforme

para este proceso, ya que no existieron fallas por textura diferente porque
313

muchas veces el acabo debe ser liso o texturizado según la pintura que se

requiera.

 Defecto: Piel naranja

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
2519

Para el proceso de pintura el número de defectos es de 0 y el total fue de

2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre, cartelas,

crucetas y rieles) dándonos como resultado un 0% de productos no conforme

para este proceso, ya que no existieron fallas por piel naranja es decir que la

temperatura del horno fue la adecuada.

 Defecto: Temperatura del horno

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
2519

Para el proceso de pintura el número de defectos es de 0 y el total fue de

2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre, cartelas,

crucetas y rieles) dándonos como resultado un 0% de productos no conforme

para este proceso, ya que no existieron fallas por la temperatura del horno.
314

 Defecto: Falta de tiempo en el horno

Desarrollo:

40
Pr oducto no conforme  x100%  1.59%
2519

Para el proceso de pintura el número de defectos es de 40 y el total fue de

2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre, cartelas,

crucetas y rieles) dándonos como resultado un 1.59% de productos no

conforme para este proceso, ya que existieron fallas por falta de tiempo en el

horno lo que causo que la pintura no se adhiera al producto y este presente

manchas oscuras.

 PROCESO: EMBALADO

 Defecto: Falta de capa de strech film

Desarrollo:

0
Pr oducto no conforme  x100%  0%
2519

Para el proceso de pintura el número de defectos es de 0 y el total fue de

2519 (correspondiente a los pórticos, vigas, vigas de amarre, cartelas,

crucetas y rieles) dándonos como resultado un 0% de productos no conforme

para este proceso, ya que no existieron fallas por falta de strech film y al
315

momento que se transporto el material hacia su destino final no hubo

rajaduras ni imperfecciones.

INDICE:

Pr oducción real
Pr oducción 
Pr oducción programa

TIEMPO ESTABLECIDOS EN PRODUCCION


PRODUCCION
TIEMPO DE PRODUCCION PRODUCCION
PROCESO PROGRAMA
PRODUCCION POR HORA POR DIA
20 DIAS
Corte canales 56 64 514 10286
Corte Flejes 47 77 613 12255
Troquelado de correas 193 19 149 2984
Troquelado de placas 185 19 156 3114
Armado de vigas 623 6 46 925
Armado de vigas de
475 8 61
amarre 1213
316

Armado de cartelas 906 4 32 636


Armado de crucetas 18 200 1600 32000
Armado de rieles 133 27 217 4331
Armado de pórticos 906 4 32 636
TOTAL 68379
Tabla 4.2 Tiempos establecidos de producción
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

Antes de hacer el análisis correspondiente al índice de Producción es

importante recalcar el porqué de la diferencia entre la producción real que es

la que obtuvo al final de los 20 días con la producción programada que es la

que se saco mediante el cálculo de los tiempos establecidos, esta gran

diferencia se da debido a que la persona que realiza un proceso sea de

corte, troquelado, armado, limpieza, pintura y embalado no trabaja todo el día

en la realización del mismo ya que como la empresa es pequeña estas

mismas personas son las que montan los sistemas por lo que un trabajador

si labora las 8 horas diarias pero no en el mismo proceso, se puede entonces

finalizar que este índice al menos para este caso no refleja una total realidad

de la situación, pero para análisis de esta tesis se lo aplicará.

 PROCESO: CORTE

Subproceso: Corte canales

Desarrollo:

2262
Pr oducción  x100%  21.99%
10286
317

Para el proceso de corte de canales en este índice se tiene que la producción

real es de 2262 cortes de canales y la producción programada es de 10286

dándonos como resultado que de la producción programada solo se cumplió

en un 21.99%.

Subproceso: Corte flejes

Desarrollo:

2561
Pr oducción  x100%  20.90%
12255

Para el proceso de corte de flejes en este índice se tiene que la producción

real es de 2561 cortes de flejes y la producción programada es de 12255

dándonos como resultado que de la producción programada solo se cumplió

en un 20.90%.

 PROCESO: TROQUELADO

Subproceso: Troquelado correas

Desarrollo:

720
Pr oducción  x100%  24.13%
2984

Para el proceso de troquelado de correas en este índice se tiene que la

producción real es de 720 troquelado de correas y la producción programada

es de 2984 dándonos como resultado que de la producción programada solo

se cumplió en un 24.13%.
318

Subproceso: Troquelado placas

Desarrollo:

907
Pr oducción  x100%  29.13%
3114

Para el proceso de troquelado de placas en este índice se tiene que la

producción real es de 907 troquelado de placas y la producción programada

es de 3114 dándonos como resultado que de la producción programada solo

se cumplió en un 29.13%.

 PROCESO: ARMADO

Subproceso: Armado de vigas

Desarrollo:

234
Pr oducción  x100%  25.30%
925

Para el proceso de armado de vigas en este índice se tiene que la

producción real es de 234 armado de vigas y la producción programada es

de 925 dándonos como resultado que de la producción programada solo se

cumplió en un 25.30%.

Subproceso: Armado de vigas de amarre

Desarrollo:
319

394
Pr oducción  x100%  32.48%
1213

Para el proceso de armado de vigas de amarre en este índice se tiene que la

producción real es de 394 armado de vigas de amarre y la producción

programada es de 1213 dándonos como resultado que de la producción

programada solo se cumplió en un 32.48%.

Subproceso: Armado de cartelas

Desarrollo:

168
Pr oducción  x100%  26.42%
636

Para el proceso de armado de cartelas en este índice se tiene que la

producción real es de 168 armado de cartelas y la producción programada es

de 636 dándonos como resultado que de la producción programada solo se

cumplió en un 26.42%.

Subproceso: Armado de crucetas

Desarrollo:

739
Pr oducción  x100%  2.31%
32000

Para el proceso de armado de crucetas en este índice se tiene que la

producción real es de 739 armado de crucetas y la producción programada


320

es de 32000 dándonos como resultado que de la producción programada

solo se cumplió en un 2.31%.

Subproceso: Armado de rieles

Desarrollo:

414
Pr oducción  x100%  9.56%
4331
Para el proceso de armado de rieles en este índice se tiene que la

producción real es de 414 armado de rieles y la producción programada es

de 4331 dándonos como resultado que de la producción programada solo se

cumplió en un 9.56%.

Subproceso: Armado de pórticos

Desarrollo:

570
Pr oducción  x100%  89.62%
636

Para el proceso de armado de pórticos en este índice se tiene que la

producción real es de 570 armado de pórticos y la producción programada es

de 636 dándonos como resultado que de la producción programada solo se

cumplió en un 89.62%.
321

 PROCESOS: LIMPIEZA PARA PINTURA, PINTURA Y EMBALADO

Desarrollo:

2519
Pr oducción  x100%  6.34%
39740

Para el proceso de limpieza para pintura, pintura y embalado en este índice

se tiene que la producción real es de 2519 (correspondiente a las vigas,

vigas de amarre, crucetas, rieles y pórticos) y la producción programada es

de 39740 dándonos como resultado que de la producción programada solo

se cumplió en un 6.34%.

4.3.1.2 Control de Calidad

INDICE:

Cantidad de productos fuera de las especificaciones


Porcentaje de rechazo 
Cantidad de productos inspeccionados

 PROCESO: CORTE

 Defecto: Fuera de medida de producción

Subproceso: corte canales

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de corte de canales tenemos que la cantidad de producto

fuera de las especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados


322

es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 0% lo que quiere decir que

no existieron fallas de medición en producción.

Subproceso: corte flejes

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de corte de flejes tenemos que la cantidad de producto fuera

de las especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados es de

120 dándonos un porcentaje de rechazo del 0% lo que quiere decir que no

existieron fallas de medición en producción.

 Defecto: Menor a la medida de producción

Subproceso: corte canales

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de corte de canales tenemos que la cantidad de producto

fuera de las especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados

es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 0% lo que quiere decir que

no existieron fallas de medición en producción.


323

Subproceso: corte flejes

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de corte de flejes tenemos que la cantidad de producto fuera

de las especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados es de

120 dándonos un porcentaje de rechazo del 0% lo que quiere decir que no

existieron fallas de medición en producción.

 PROCESO: TROQUELADO

 Defecto: Fallas en alimentación de material

Subproceso: troquelado correas

Desarrollo:

20
Porcentaje de rechazo  x100%  16.67%
120

Para el proceso de troquelado de correas tenemos que la cantidad de

producto fuera de las especificaciones es 20 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 16.67%,

es decir que la falla en alimentación de material se debió a que el operador

se demoro en hacer avanzar el material lo que hizo que se hicieran mal los

huecos en las correas.


324

Subproceso: troquelado placas

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de troquelado de placas tenemos que la cantidad de

producto fuera de las especificaciones es 0 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 0%, es

decir que no existieron fallas en alimentación de material.

 PROCESO: ARMADO

 Defecto: Fallas de soldadura

Subproceso: armado de vigas

Desarrollo:

30
Porcentaje de rechazo  x100%  25%
120

Para el proceso de armado de vigas tenemos que la cantidad de producto

fuera de las especificaciones es 30 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 25%, es

decir que existieron fallas de soldadura.


325

Subproceso: armado de vigas de amarre

Desarrollo:

10
Porcentaje de rechazo  x100%  8.33%
120

Para el proceso de armado de vigas de amarre tenemos que la cantidad de

producto fuera de las especificaciones es 10 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 8.33%, es

decir que existieron fallas de soldadura.

Subproceso: armado de cartelas

Desarrollo:

5
Porcentaje de rechazo  x100%  4.16%
120

Para el proceso de armado de cartelas tenemos que la cantidad de producto

fuera de las especificaciones es 5 y la cantidad de productos inspeccionados

es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 4.16%, es decir que

existieron fallas de soldadura.

Subproceso: armado de crucetas

Desarrollo:

10
Porcentaje de rechazo  x100%  8.33%
120
326

Para el proceso de armado de crucetas tenemos que la cantidad de producto

fuera de las especificaciones es 10 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 8.33%, es

decir que existieron fallas de soldadura.

Subproceso: Armado de rieles

Desarrollo:

20
Porcentaje de rechazo  x100%  16.67%
120

Para el proceso de armado de rieles tenemos que la cantidad de producto

fuera de las especificaciones es 20 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 16.67%,

es decir que existieron falla

Subproceso: Armado de pórticos

Desarrollo:

40
Porcentaje de rechazo  x100%  33.33%
120

Para el proceso de armado de pórticos tenemos que la cantidad de producto

fuera de las especificaciones es 40 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 33.33%,

es decir que existieron fallas de soldadura. Este resultado es bastante


327

importante y una vez más la empresa debe tratar de solucionar estas

imperfecciones que no son tan notorias pero que si afectan a la calidad final

del producto.

 PROCESO: LIMPIEZA PARA PINTURA

 Defecto: Falta de decapado químico

Desarrollo:

5
Porcentaje de rechazo  x100%  4.167%
120

Para el proceso de limpieza para pintura tenemos que la cantidad de

producto fuera de las especificaciones es 5 y la cantidad de productos

inspeccionados es de 120 dándonos un porcentaje de rechazo del 4.167%,

es decir fallas por decapado químico.

 PROCESO: PINTURA

 Defecto: Falta de capas de pintura

Desarrollo:

5
Porcentaje de rechazo  x100%  4.167%
120

Para el proceso de pintura tenemos que la cantidad de producto fuera de las

especificaciones es 5 y la cantidad de productos inspeccionados es de 120


328

dándonos un porcentaje de rechazo del 4.167%, es decir por falta de capas

de pintura lo que coincide con el resultado anterior ya que la falla por

decapado químico produce que la pintura no se adhiera bien al producto.

 Defecto: Color diferente

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de pintura tenemos que la cantidad de producto fuera de las

especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados es de 120

dándonos un porcentaje de rechazo del 0%, es decir que no existen fallas por

color diferente.

 Defecto: Textura diferente

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de pintura tenemos que la cantidad de producto fuera de las

especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados es de 120

dándonos un porcentaje de rechazo del 0%, es decir que no existen fallas por

textura diferente.
329

 Defecto: Piel naranja

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de pintura tenemos que la cantidad de producto fuera de las

especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados es de 120

dándonos un porcentaje de rechazo del 0%, es decir que no existen fallas por

piel naranja.

 Defecto: Temperatura del horno

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de pintura tenemos que la cantidad de producto fuera de las

especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados es de 120

dándonos un porcentaje de rechazo del 0%, es decir que no existen fallas por

la temperatura del horno.

 Defecto: Falta de tiempo en el horno

Desarrollo:

4
Porcentaje de rechazo  x100%  3.33%
120
330

Para el proceso de pintura tenemos que la cantidad de producto fuera de las

especificaciones es 4 y la cantidad de productos inspeccionados es de 120

dándonos un porcentaje de rechazo del 3.33%, es decir que existen fallas por

la falta de tiempo en el horno, haciendo que la pintura no se adhiera bien al

material y no teniendo el acabado deseado.

 PROCESO: EMBALADO

 Defecto: Falta de capa de strech film

Desarrollo:

0
Porcentaje de rechazo  x100%  0%
120

Para el proceso de embalado tenemos que la cantidad de producto fuera de

las especificaciones es 0 y la cantidad de productos inspeccionados es de

120 dándonos un porcentaje de rechazo del 0%, es decir que no existen

fallas por falta de capa de strech film.

ÍNDICE:

Días de retardo acumuladas en la empresa


Re chazo promedio 
Número de despachos realizados
331

Desarrollo:

0
Re chazo promedio  0
2

El resultado de este índice es muy bueno ya que nos refleja que la empresa

cumple siempre con el tiempo previsto de entrega, ya que al establecer los

tiempos de producción y montaje de los sistemas siempre se prepara para

cualquier imprevistos, siendo los más frecuentes la falta de pintura o el atraso

en la entrega de pedido de material lo que hace que la producción se retrase

y debido a que anteriormente la empresa tuvo estos inconvenientes prefirió

mostrar un tiempo mayor para no quedar mal con sus clientes y cumplir con

sus metas de producción.

4.3.2Control de Calidad

Como se indico en un principio de tomaron datos desde el 18 de abril 2008 al

15 de mayo del 2008 teniendo así un total de 20 días.

Cabe mencionar que en lo que respecta al registro de CONTROL DE

MATERIALES EN LA RECEPCION (F-G-CC-001), no todos los días se

hicieron compras en la empresa por lo que no todos los días se uso este

registro, es decir que la cantidad de información que se tiene no va a ser la

misma que con los otros registros. Cosa similar sucede con INSPECCION

FINAL (F-G-CC-003) ya que no todos los días se entrega el producto al


332

cliente debido a que la producción demora dependiendo de la magnitud de la

bodega.

4.3.2.1 Inspección en la producción

Proceso: Corte

Defecto: Imperfecciones en los cortes


333

Subproceso: Corte de canales y corte de flejes (no hay gráfico)

Proceso: Troquelado

Defecto: Fallas en la alimentación de material

Subproceso: Troquelado de placas (no hay grafico)


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0
5
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%

Subproceso: Troquelado de correas


0
6
1 0
%
0
7

Figura 4.1 Gráficos de Pareto subproceso de troquelado de correas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.1 se encuentra el gráfico de Pareto del subproceso de

troquelado de correas en donde más del 95% de los datos no presentan


334

fallas por falta de alimentación de material y menos del 2% de los datos

presentan este tipo de defecto.

Proceso: Armado

Defecto: Fallas de soldadura

Subproceso: Armado de vigas


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Figura 4.2 Gráficos de Pareto subproceso de armado de vigas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.2 se encuentra el gráfico de Pareto del subproceso de armado

de vigas en donde más del 95% de los datos no presentan fallas de

soldadura y menos del 2% de los datos presentan este tipo de defecto.


335

Subproceso: Armado de vigas de amarre


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7

Figura 4.3 Gráficos de Pareto subproceso de armado de vigas de amarre


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.3 se encuentra el gráfico de Pareto del subproceso de armado

de vigas de amarre en donde más del 98% de los datos no presentan fallas

de soldadura y menos del 1% de los datos presentan este tipo de defecto.

Subproceso: Armado de cartelas


336

r m
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Figura 4.4 Gráficos de Pareto subproceso de armado de cartelas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.4 se encuentra el gráfico de Pareto del subproceso de armado

de cartelas en donde más del 93% de los datos no presentan fallas de

soldadura y menos del 6% de los datos presentan este tipo de defecto.

Subproceso: Armado de crucetas


337

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Figura 4.5 Gráficos de Pareto subproceso de armado de crucetas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.5 se encuentra el gráfico de Pareto del subproceso de armado

de crucetas en donde más del 98% de los datos no presentan fallas de

soldadura y menos del 1% de los datos presentan este tipo de defecto.

Subproceso: Armado de rieles


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Figura 4.6 Gráficos de Pareto subproceso de armado de rieles


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.6 se encuentra el gráfico de Pareto del subproceso de armado

de rieles en donde más del 97% de los datos no presentan fallas de

soldadura y menos del 2% de los datos presentan este tipo de defecto.

Subproceso: Armado de pórticos


339

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Figura 4.7 Gráficos de Pareto subproceso de armado de pórticos


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.7 se encuentra el gráfico de Pareto del subproceso de armado

de pórticos en donde más del 88% de los datos no presentan fallas de

soldadura y menos del 12% de los datos presentan este tipo de defecto.

Proceso: Limpieza para pintura


340

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Defecto: Falta de decapado químico


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Figura 4.8 Gráficos de Pareto proceso de limpieza de pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.8 se encuentra el gráfico de Pareto del proceso de limpieza

para pintura en donde más del 90% de los datos no presentan falta de

decapado químico y menos del 9% de los datos presentan defectos.

Proceso: Pintura

Defecto: Color diferente (no hay grafico)

Defecto: Fallas de temperatura en el horno (no hay grafico)

Defecto: Falta de capa de pintura


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Figura 4.9 Gráficos de Pareto del proceso de pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.9 se encuentra el gráfico de Pareto del proceso de limpieza

para pintura en donde más del 90% de los datos no presentan falta de capa

de pintura y menos del 9% de los datos presentan defectos.

Defecto: Falta de tiempo en el horno


342

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Figura 4.10 Gráficos de Pareto proceso de pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.10 se encuentra el gráfico de Pareto del proceso de pintura en

donde más del 95% de los datos no presentan fallas por falta de tiempo en el

horno y menos del 4% de los datos presentan defectos.

Defecto: Piel naranja (no hay grafico)

Defecto: Textura diferente (no hay grafico)

Proceso: Embalado

Defecto: Falta de strech film (no hay grafico)

4.3.2.2 Cronograma de producción


343

4.3.3Ingeniería, planificación y producción

Para el caso de Ingeniería, planificación y producción se tomaron medidas a

intervalos de una hora es decir que en el día se tomaron 6 muestras


344

diferentes a las 9:00m, 10:00am, 11:00am durante la mañana y a las

14:00pm, 15:00pm y 16:00pm durante la tarde.

4.3.3.1 Hoja de estudios de tiempos

4.3.3.2 Tiempos cronometrados

Proceso: Corte
345

Procesos N Media Desviación típ. Error típ. de la media

Corte Canales 165 1,0625 ,02652 ,00206


Corte Flejes 165 ,7675 ,01939 ,00151
Tabla 4.3 PRUEBA T Estadísticos para una muestra. Proceso de corte
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La media del proceso de corte de canales es de 1,0625 y del proceso de

corte de fleje es 0,7675, éste es el tiempo promedio para realizar este

proceso. La desviación estándar o desviación típica para el proceso de corte

de canales es de 0,02652 y del proceso de corte de flejes es de 0,01939,

estos son valores pequeños lo que quiere decir que los datos están

agrupados cerca de la media.

Valor de prueba = 0
Sig. Diferencia 95% Intervalo de confianza para
Procesos t gl
(bilateral) de medias la diferencia
Inferior Superior
Corte Canales 514,681 164 ,000 1,06255 1,0585 1,0666
Corte Flejes 508,364 164 ,000 ,76752 ,7645 ,7705
Tabla 4.4 Prueba para una muestra. Proceso de corte
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

Los intervalos de confianza del proceso de corte de canales son para el

inferior es de 1,0585 y para el superior de 1,0666; y para el proceso de corte

de flejes son para el inferior es de 0,7645 y para el superior de 0,7705, los

cuales me reflejan los intervalos que tendrá una población.


346

Subproceso: Corte Canales

HISTOGRAMA

Figura 4.11 Histograma tiempos cronometrados del subproceso de corte


canales
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.11 corresponde al histograma subproceso de corte de canales

en donde se refleja una distribución con un pico aislado lo que nos indica una

anormalidad o deficiencia en lo que respecta a los tiempos de producción

que surge porque el obrero se demora en colocar el material en la mesa de

trabajo, porque la persona que lo debe ayudar a levantar el material se

demora, porque le hace falta discos de corte (esto es falla de bodega), o

porque la máquina sufrió un desperfecto.


347

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Corte Canales 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.5 Resumen diagrama de cajas del proceso de corte de canales
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
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Figura 4.12 Diagrama de caja subproceso de corte canales


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
La Figura 4.12 tenemos el diagrama de caja del subproceso de corte de

canales. Los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja

corresponden a los datos tomados que exceden del tiempo establecido.

Debido a los siguientes factores:

 El obrero se demora en colocar el material en la mesa de trabajo,


348

 La persona que lo debe ayudar a colocar el material en la mesa de

trabajo se demora,

 Falta de material necesario para cortar (discos de corte),

 La máquina sufrió un desperfecto,

 No aprovecha de manera productiva el tiempo.

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.13 Gráfico de control del proceso corte de canales


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
En la Figura 4.13 se encuentra el gráfico de control del proceso de corte de

canales recordemos que el tiempo promedio era de 1,0625 y los intervalos de

confianza del proceso de corte de canales son para el inferior de 1,0585 y

para el superior de 1,0666; con lo que podemos concluir con el gráfico que

en los días 18 de abril, 28 de abril, 6 de mayo y 15 de mayo los tiempos de

producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a que en estos


349

días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se pudo deber a los

inconvenientes antes mencionados.

En cambio en los días 4 de mayo y 20 de abril los tiempos fueron menores

que a primera vista se puede pensar que fue productivo ya que en menor

tiempo se realizo el proceso pero no hay que olvidar que muchas veces al

apurar una actividad y no darle el tiempo necesario para su elaboración es

cuando surgen los defectos e inconformidades.

Subproceso: Corte flejes

HISTOGRAMA

Figura 4.14 Histograma subproceso de corte flejes


Realizado por: Carmen Helguero
350

Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.14 se encuentra el histograma del subproceso de corte de

flejes en donde se refleja una distribución con dos picos aislados lo que nos

indica una clara deficiencia ya que primero hay fallas en el proceso en lo que

respecta a los tiempos de producción que surge porque el obrero se demora

en colocar el material en la mesa de trabajo, porque le hace falta discos de

corte, o porque la máquina sufrió un desperfecto.

Los dos picos se puede deber a que las personas que realizan el proceso no

están totalmente capacitadas por el mismo o que estas personas están a

cargo de dos actividades lo que si ocurre ya que un ayudante de soldador

puede ser colaborador de dos soldadores diferentes por lo que obviamente

atrasa el trabajo con lo que se recomienda que cada soldador tenga su

propio ayudante.

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Corte Flejes 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.6 Resumen diagrama de cajas del proceso de corte de flejes
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
351

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Figura 4.15 Diagrama de cajas subproceso de corte flejes


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.15 tenemos el diagrama de caja del subproceso de corte de

flejes. Este gráfico no presenta ningún dato fuera del mismo.

GRAFICA DE CONTROL
352

Figura 4.16 Gráfico de control del proceso corte de flejes


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.16 se encuentra el gráfico de control del proceso de corte de

flejes recordemos que el tiempo promedio era de 0.7675 y los intervalos de

confianza del proceso de corte de flejes son para el inferior es de 0,7645 y

para el superior de 0,7705; con lo que podemos concluir con el gráfico que

en el día 2 de mayo el tiempo de producción sobrepasa el intervalos de

confianza debido a que en este día se tomo más tiempo para elaborar este

proceso que se pudo deber a los inconvenientes antes mencionados que

son:

 Demora en colocar el material en la mesa de trabajo,

 Falta de material necesario para cortar (discos de corte),

 La máquina de corte sufrió un desperfecto.

 Las personas que realizan el proceso no están totalmente capacitadas


353

 Personas a cargo de dos actividades

 Conversa durante sus horas de trabajo,

 No aprovecha de manera productiva el tiempo.

En cambio en los días 24 de abril, 29 de abril, 9 de mayo y 12 de mayo los

tiempos fueron menores.

Proceso: Troquelado

Desviación Error típ. de


Procesos N Media
típ. la media
Troquelado Correas 165 3,2298 ,02403 ,00187
Troquelado Placas 165 3,0856 ,02499 ,00195
Tabla 4.7 PRUEBA T Estadísticos para una muestra para proceso troquelado
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La media del proceso de troquelado de correas es de 3,3398 y del proceso

de troquelado de placas es 3,0856, este es el tiempo promedio para realizar

este proceso.

La desviación estándar o desviación típica para el proceso de troquelado de

correas es de 0,02403 y del proceso de troquelado de placas es de 0,02499,

estos son valores pequeños lo que quiere decir que los datos están

agrupados cerca de la media.


354

Valor de prueba = 0
95% Intervalo de

Procesos t Sig. Diferencia confianza para la


Gl
(bilateral) de medias diferencia
Inferior Superior
Troquelado Correas 1726,551 164 ,000 3,22982 3,2261 3,2335
Troquelado Placas 1585,752 164 ,000 3,08564 3,0818 3,0895
Tabla 4.8 Prueba para una muestra para proceso troquelado
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

Los intervalos de confianza del proceso de troquelado de correas son para el

inferior es de 3,22261 y para el superior de 3,2335; y para el proceso de

troquelado de placas son para el inferior es de 3,0818 y para el superior de

3,0895, los cuales me reflejan los intervalos que tendrá una población.

Subproceso: Troquelado de correas

HISTOGRAMA
355

Figura 4.17 Histograma subproceso troquelado de correas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.17 se encuentra el histograma del subproceso de troquelado

de correas en donde se refleja una distribución con un pico aislado lo que

nos indica una anormalidad o deficiencia. Se debe a que puede existir una

falta de eficiencia en este proceso en lo que respecta a los tiempos de

producción que surge porque el obrero se demora en colocar el material en la

mesa de trabajo, porque la persona que lo debe ayudar a levantar el material

se demora y porque se demora en avanzar el material para que sea

troquelado. Este grafico indica una falla en la eliminación del elemento que

produce el defecto.
356

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Troquelado Correas 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.9 Resumen diagrama de cajas del troquelado de correas
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
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Figura 4.18 Diagrama de cajas subproceso troquelado de correas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.18 tenemos el diagrama de caja del subproceso de troquelado

de correas los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja

corresponden a los datos tomados que exceden del tiempo establecido

debido a:

 Demora en colocar el material en la mesa de trabajo,


357

 La persona que lo debe ayudar a levantar el material se demora

 Demora en avanzar el material para que sea troquelado.

 La máquina sufrió un desperfecto,

 Conversa durante sus horas de trabajo,

 No aprovecha de manera productiva el tiempo.

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.19 Gráfico de control del proceso troquelado de correas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.19 se encuentra el gráfico de control del troquelado de

correas recordemos que el tiempo promedio era de 3,3398 y los intervalos de

confianza del proceso de corte de canales son para el inferior de 3,2261 y

para el superior de 3,2335; con lo que podemos concluir con el gráfico que

en los días 18 de abril, 21 del abril, 4 de mayo, 7 de mayo y 15 de mayo los


358

tiempos de producción sobrepasan el intervalo superior de confianza debido

a que en estos días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se

pudo deber a los inconvenientes antes mencionados.

En cambio en los días 22 de abril, 24 de abril, 28 de abril, 8 de mayo, 12 de

mayo y 14 de mayo los tiempos fueron menores al tiempo necesario de

producción.

Subproceso: Troquelado de placas

HISTOGRAMA

Figura 4.20 Histograma subproceso troquelado de placas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
359

En la Figura 4.20 se encuentra el histograma de subproceso de troquelado

de placas en donde se refleja una distribución con dos picos aislados que

hay una deficiencia en los tiempos de producción que surge por demora en

colocar el material en la mesa de trabajo, atrasos en avanzar el material para

que sea troquelado, la máquina sufrió un desperfecto, conversa durante sus

horas de trabajo, no aprovecha de manera productiva el tiempo. Los dos

picos que sobresalen se puede deber a que las personas que realizan el

proceso de troquelado de placas no están bien capacitadas por el mismo,

también se da un ayudante está a cargo de dos actividades ya que este

trabaja muchas veces para dos soldadores diferentes por lo que obviamente

atrasa el trabajo.

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Proceso Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Troquelado Placas 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.10 Resumen diagrama de cajas proceso troquelado de correas
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
360

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Figura 4.21 Diagrama de caja subproceso troquelado de placas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.21 tenemos el diagrama de caja del subproceso de troquelado

de placas, Los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja

corresponden a los datos tomados que exceden del tiempo establecido.

Debido a los siguientes factores:

 La persona que lo debe ayudar a levantar el material se demora,

 Atrasos en avanzar el material para que sea troquelado,

 La máquina sufrió un desperfecto,

 Conversa durante sus horas de trabajo,

 No aprovecha de manera productiva el tiempo.

 Fallas en la capacitación de las personas que realizan este proceso

 Una persona realiza dos actividades


361

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.22 Gráfico de control del proceso troquelado de placas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
En la Figura 4.22 se encuentra el gráfico de control del proceso de

troquelado de placas recordemos que el tiempo promedio era de 3,0856 y los

intervalos de confianza del proceso de troquelado de placas son para el

inferior de 3,0818 y para el superior de 3,0895; con lo que podemos concluir

con el gráfico que ningún día de los datos obtenidos sobrepasa el tiempo

tanto para el intervalo superior como para el superior.

Proceso: Armado

Desviación Error típ. de


Procesos N Media
típ. la media
Armado Vigas 165 10,3846 ,02163 ,00168
Armado Vigas Amarre 165 7,9204 ,02007 ,00156
362

Armado Cartelas 165 15,1092 ,03491 ,00272


Armado Crucetas 165 ,2879 ,01652 ,00129
Armado Rieles 165 2,2280 ,02282 ,00178
Armado Pórticos 165 15,1224 ,02469 ,00192
Tabla 4.11 PRUEBA T Estadísticos para una muestra para el proceso de
armado
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La media del proceso de armado de vigas es de 10,3846, para el proceso de

armado de vigas de amarre es de 7,9204, para el proceso de armado de

cartelas es de 15,1092, para el proceso de armado de crucetas es de 0,2879,

para el proceso de armado de rieles es de 2,2280, para el proceso de

armado de pórticos es de 15,1224, este es el tiempo promedio para realizar

este proceso. La desviación estándar o desviación típica para el proceso de

armado de vigas es de 0,02163, para el proceso armado de vigas de amarre

es de 0,02007, para el proceso de armado de cartelas es de 0,03491, para el

proceso de armado de crucetas es de 0,01652, para el proceso de armado

de rieles es de 0,02282 y para el proceso de armado de pórticos es de

0,02469, estos son valores pequeños lo que quiere decir que los datos están

agrupados cerca de la media.

Valor de prueba = 0
95% Intervalo de

Procesos Sig. Diferencia confianza para la


t gl
(bilateral) de medias diferencia
Inferior Superior
Armado Vigas 6168,193 164 ,000 10,38461 10,3813 10,3879
Armado Vigas Amarre 5068,847 164 ,000 7,92042 7,9173 7,9235
363

Armado Cartelas 5559,273 164 ,000 15,10915 15,1038 15,1145


Armado Crucetas 223,841 164 ,000 ,28788 ,2853 ,2904
Armado Rieles 1253,858 164 ,000 2,22800 2,2245 2,2315
Armado Pórticos 7867,395 164 ,000 15,12236 15,1186 15,1262
Tabla 4.12 Prueba para una muestra para el proceso de armado
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

Los intervalos de confianza del proceso de armado de vigas son para el

inferior 10,3813 y para el superior 10,3879, para el proceso de armado de

vigas de amarre son para el inferior 7,9173 y para el superior 7,9235, para el

proceso de armado de cartelas son para el inferior 15,1038 y para el superior

15,1145, para el proceso de armado de crucetas son para el inferior 0,2853 y

para el superior 0,2904, para el proceso de armado de rieles son para el

inferior 2,2245 y para el superior 2,2315, para el proceso de armado de

pórticos son para el inferior 15,1186 y para el superior 15,1262, este es el

tiempo promedio para realizar este proceso.

Subproceso: Armado de vigas

HISTOGRAMA
364

Figura 4.23 Histograma subproceso armado de vigas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.23 se encuentra el histograma del subproceso de armado de

vigas en donde se refleja una distribución con un pico aislado lo que nos

indica una deficiencia en este proceso en lo que respecta a los tiempos de

producción que surge básicamente porque hubo atrasos en la entrega del

material correspondiente a procesos anteriores de producción, porque el

obrero no uso bien el tiempo establecido de producción, no tenía un

ayudante y tuvo que realizarlo solo o su ayudante tenía dos actividades por

hacer.

DIAGRAMA DE CAJAS

Procesos Casos
365

Válidos Perdidos Total


N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Armado Vigas 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.13 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de vigas
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
rm a
A o V
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, 3
0
1 4

, 3
0
1 6

, 3
0
1 8

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0
1 0

, 4
0
1 2

, 4
0
1
1 7
5 5
7
2 1
2 7
, 4
0
1 6

Figura 4.24 Diagrama de caja subproceso armado de vigas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.24 tenemos el diagrama de caja del subproceso de armado de

vigas, los datos que se encuentran fuera del diagrama de corresponden a los

datos tomados que exceden del tiempo establecido. Debido a los siguientes

factores:

 Atrasos en la entrega del material correspondiente a procesos

anteriores de producción,

 El obrero no uso bien el tiempo establecido de producción,


366

 No tenía un ayudante y tuvo que realizarlo solo,

 Su ayudante tenía dos actividades por hacer.

 La máquina sufrió un desperfecto.

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.25 Gráfico de control del proceso armado de vigas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.25 se encuentra el gráfico de control del proceso de armado

de vigas recordemos que el tiempo promedio era de 10,3846 y los intervalos

de confianza del proceso de corte de canales son para el inferior de 10,3813

y para el superior de 10,3879; con lo que podemos concluir con el gráfico que

en los días 18 de abril, 28 de abril, 2 de mayo, 7 de mayo y 15 de mayo los

tiempos de producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a que

en estos días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se pudo

deber a los inconvenientes antes mencionados. En cambio en los días 22 de


367

abril, 29 de abril y 14 de mayo los tiempos fueron menores al tiempo

necesario de producción lo que puede hacer surgir también defectos e

inconformidades.

Subproceso: Armado de vigas de amarre

HISTOGRAMA

Figura 4.26 Histograma subproceso armado de vigas de amarre


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.26 se encuentra el histograma del subproceso de armado de

vigas de amarre en donde se refleja una distribución con un pico aislado lo

que nos indica una deficiencia en lo que respecta a los tiempos de

producción que surge normalmente porque hubo atrasos en la entrega del

material correspondiente a procesos anteriores de producción, porque el


368

obrero no uso bien el tiempo establecido de producción, no tenía un

ayudante y tuvo que realizarlo solo o su ayudante tenía dos actividades por

hacer.

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Armado Vigas Amarre 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.14 Resumen diagrama de cajas proceso de armado vigas amarre
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
7 ,8
6

7 ,8

7 ,9
0

7 ,9
2

7 ,9
4

7 ,9
6
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1
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1 2
3 8

1 1
8

7 5 7
5
1
1 2
2 7
3

Figura 4.27 Diagrama de caja subproceso armado de vigas de amarre


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.27 tenemos el diagrama de caja del subproceso de armado de

vigas de amarre, los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja
369

corresponden a los datos tomados que exceden del tiempo establecido.

Debido a los siguientes factores:

 Atrasos en la entrega del material correspondiente a procesos

anteriores de producción,

 El obrero no uso bien el tiempo establecido de producción,

 No tenía un ayudante y tuvo que realizarlo solo

 Su ayudante tenía dos actividades por hacer,

 La máquina sufrió un desperfecto.

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.28 Gráfico de control del proceso armado vigas de amarre


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.28 se encuentra el gráfico de control del proceso de armado

de vigas de amarre recordemos que el tiempo promedio era de 7,9204 y los


370

intervalos de confianza del proceso de armado de vigas de amarre son para

el inferior de 7,9173 y para el superior de 7,9235; con lo que podemos

concluir con el gráfico que en los días 24 de abril, 9 de mayo y 12 de mayo

los tiempos de producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a

que en estos días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se

pudo deber a los inconvenientes antes mencionados. En cambio en los días

18 de abril, 29 de abril, 7 de mayo y 14 de mayo los tiempos fueron menores

al necesario para producción lo que también pudo traer defectos.

Subproceso: Armado de cartelas

HISTOGRAMA

Figura 4.29 Histograma de subproceso armado de cartelas


371

Realizado por: Carmen Helguero


Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.29 se encuentra el histograma de subproceso de armado de

cartelas en donde se refleja una distribución con un pico aislado lo que nos

indica una deficiencia en lo que respecta a los tiempos de producción que

surge porque hubo atrasos en la entrega del material correspondiente a

procesos anteriores de producción, porque el obrero no uso bien el tiempo

establecido de producción, no tenía un ayudante y tuvo que realizarlo solo o

su ayudante tenía dos actividades por hacer o porque la máquina usada se

daño y dejo de funcionar.

DIAGRAMA DE CAJA

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Armado Cartelas 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.15 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de cartelas
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
372

Am
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7 6 1 6
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5
1 2 6
1 0 1

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1 5

, 1
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1 0

, 1
5
1 5

, 2
5
1 0 6 0
1 6 0
1 3
5 0

Figura 4.30 Diagrama de cajas subproceso armado de cartelas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.24 tenemos el diagrama de caja del subproceso de armado de

cartelas. Los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja

corresponden a los datos tomados que exceden del tiempo establecido.

Debido a los siguientes factores:

 Atrasos en la entrega del material correspondiente a procesos

anteriores de producción,

 El obrero no uso bien el tiempo establecido de producción,

 No tenía un ayudante y tuvo que realizarlo solo

 Su ayudante tenía dos actividades por hacer,

 La máquina se daño y dejo de funcionar.


373

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.31 Gráfico de control del proceso armado cartelas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.31 se encuentra el gráfico de control del proceso de armado

de cartelas recordemos que el tiempo promedio era de 15,1092 y los

intervalos de confianza del proceso de armado de cartelas son para el inferior

de 15,1038 y para el superior de 15,1145; con lo que podemos concluir con el

gráfico que en los días 18 de abril, 7 de mayo y 15 de mayo los tiempos de

producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a que en estos

días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se pudo deber a los

inconvenientes antes mencionados .


374

En cambio en los días 21 de abril, 1 de mayo, 5 de mayo y 11 de mayo los

tiempos fueron menores a los necesarios para producir por lo que esto pudo

ocasionar defectos e inconformidades.

Subproceso: Armado de crucetas

HISTOGRAMA

Figura 4.32 Histograma de subproceso armado de crucetas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.32 se encuentra el histograma del subproceso de armado de

crucetas en donde su forma es asimétrica tiene una distribución sesgada que

es típica de procesos con límites prácticos a un lado del valor nominal o a


375

datos parciales de un proceso (distribuciones con parte de los datos

suprimidos).

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Armado Crucetas 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.16 Resumen diagrama de cajas para el proceso de armado de
crucetas
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
6
,2

7
0

,2

8
0

,2

1
0

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0

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0

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2
0

,3
0

,3
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Figura 4.33 Diagrama de caja subproceso armado de crucetas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.26 tenemos el diagrama de caja del subproceso de armado de

crucetas, no existen datos fuera del diagrama de caja


376

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.34 Gráfico de control del proceso armado crucetas


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.34 se encuentra el gráfico de control del proceso de armado

de crucetas recordemos que el tiempo promedio era de 0,2878 y los

intervalos de confianza del proceso de armado de crucetas son para el

inferior de 0,2853 y para el superior de 0,2904; con lo que podemos concluir

con el gráfico que en los días 18 de abril, 7 de mayo y 15 de mayo los

tiempos de producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a que

en estos días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se pudo

deber a los inconvenientes antes mencionados . En cambio en los días 22,

25, 26, 28 de abril y 1, 6, 10, 12, 13, y 14 de mayo los tiempos fueron

menores a los necesarios para producir por lo que esto pudo ocasionar

defectos e inconformidades.
377

Subproceso: Armado de Rieles

HISTOGRAMA

Figura 4.35 Histograma subproceso armado de rieles


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.27 se encuentra el histograma del subproceso de armado de

rieles en donde se refleja una distribución con dos pico elevados lo que nos

indica una deficiencia en lo que respecta a los tiempos de producción que

surge básicamente porque hubo atrasos en la entrega del material

correspondiente a procesos anteriores de producción, porque el obrero no


378

uso bien el tiempo establecido de producción, no tenía un ayudante y tuvo

que realizarlo solo o su ayudante tenía dos actividades por hacer.

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Armado Rieles 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.17 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de rieles
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
2 ,1
8

2 ,2
0

2 ,2

2 ,2
4

2 ,2
6

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8

2 ,3
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1 8
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0
1
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8
3 1
8
2
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Figura 4.36 Diagrama de caja subproceso armado de rieles


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
La Figura 4.28 tenemos el diagrama de caja del subproceso de armado de

rieles. Los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja corresponden

a los datos tomados que exceden del tiempo establecido. Debido a los

siguientes factores:
379

 Atrasos en la entrega del material correspondiente a procesos

anteriores de producción,

 El obrero no uso bien el tiempo establecido de producción,

 No tenía un ayudante y tuvo que realizarlo solo

 Su ayudante tenía dos actividades por hacer,

 La máquina sufrió un desperfecto.

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.37 Gráfico de control del proceso armado rieles


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
En la Figura 4.37 se encuentra el gráfico de control del proceso de armado

rieles recordemos que el tiempo promedio era de 2,2280 y los intervalos de

confianza del proceso de armado rieles son para el inferior de 2,2245 y para

el superior de 2,2315; con lo que podemos concluir con el gráfico que en los
380

días 18, 23 y 30 de abril y 7, 8, 15 de mayo los tiempos de producción

sobrepasan los intervalos de confianza debido a que en estos días se tomo

más tiempo para elaborar este proceso que se pudo deber a los

inconvenientes antes mencionados .

En cambio en los días 22 y 29 de abril y 14 de mayo los tiempos fueron

menores a los necesarios para producir por lo que esto pudo ocasionar

defectos e inconformidades.

Subproceso: Armado de pórticos

HISTOGRAMA

Figura 4.38 Histograma subproceso armado de pórticos


Realizado por: Carmen Helguero
381

Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.38 se encuentra el histograma de subproceso de armado de

pórticos en donde se refleja una distribución con un pico aislado lo que nos

indica una anormalidad o deficiencia en lo que respecta a los tiempos de

producción que surge básicamente porque hubo atrasos en la entrega del

material correspondiente a procesos anteriores de producción, porque el

obrero no uso bien el tiempo establecido de producción, no tenía un

ayudante y tuvo que realizarlo solo o su ayudante tenía dos actividades por

hacer.

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Armado Pórticos 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.18 Resumen diagrama de cajas proceso de armado de pórticos
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
382

rm a
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1 5
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1 5
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,2 2 9
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1 0
6 6
0
5 1
0
3
1 5
,2

Figura 4.39 Diagrama de cajas subproceso armado de pórticos


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.39 tenemos el diagrama de caja del subproceso de armado de

pórticos. Los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja

corresponden a los datos tomados que exceden del tiempo establecido.

Debido a los siguientes factores:

 Atrasos en la entrega del material correspondiente a procesos

anteriores de producción o el obrero no uso bien el tiempo establecido

de producción,

 No tenía un ayudante y tuvo que realizarlo solo

 Su ayudante tenía dos actividades por hacer,

 La máquina sufrió un desperfecto.


383

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.40 Gráfico de control del proceso armado de pórticos


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.40 se encuentra el gráfico de control del proceso de armado

de pórticos recordemos que el tiempo promedio era de 15,1224 y los

intervalos de confianza del proceso armado de pórticos son para el inferior de

15,1186 y para el superior de 15,1262; con lo que podemos concluir con el

gráfico que en los días 18, 23 y 30 de abril y 7, 8 y 15 de mayo los tiempos

de producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a que en estos

días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se pudo deber a los

inconvenientes antes mencionados .


384

En cambio en los días 22 y 25 de abril y 1, 6, 14 de mayo los tiempos fueron

menores a los necesarios para producir por lo que esto pudo ocasionar

defectos e inconformidades.

Proceso: Limpieza para pintura

Desviación Error típ. de


Procesos N Media
típ. la media
Limpieza Pintura 165 20,5780 ,07517 ,00585
Tabla 4.19 PRUEBA T Estadísticos para una muestra para el proceso de
limpieza para pintura
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La media del proceso de limpieza para pintura es de 20,5780, este es el

tiempo promedio para realizar este proceso. La desviación estándar o

desviación típica para el proceso de limpieza para pintura es de 0,07517,

estos son valores pequeños lo que quiere decir que los datos están

agrupados cerca de la media.

Valor de prueba = 0
95% Intervalo de confianza
Procesos Sig. Diferencia
T gl para la diferencia
(bilateral) de medias
Inferior Superior
Limpieza Pintura 3516,507 164 ,000 20,57800 20,5664 20,5896
Tabla 4.20 Prueba para una muestra para el proceso de limpieza pintura
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
385

Los intervalos de confianza del proceso de limpieza para pintura son para el

inferior es de 20,5664 y para el superior de 20,5896, los cuales me reflejan

los intervalos que tendrá una población.

HISTOGRAMA

Figura 4.41 Histograma proceso limpieza para pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
En la Figura 4.41 se encuentra en histograma del proceso de limpieza para

pintura en donde se refleja una distribución con un pico aislado lo que nos

indica una anormalidad o deficiencia en lo que respecta a los tiempos de

producción que surge porque no se mantiene el tiempo suficiente el material

en la tina de decapado, porque los químicos necesitan ser cambiados porque

ya no actúan, porque falta personal en este proceso que por lo general son
386

de 2 a 3 personas y porque hay atrasos en la entrega de material

correspondiente a procesos anteriores.

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Limpieza Pintura 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.21 Resumen diagrama de cajas proceso de limpieza para pintura
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
,4 0
0
2

,5 0
0
2

,6 0
0
2

,7 0
0
2

,8 0
0
2

,9 0
0
2

,0 0
1
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1
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1 2
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1 2
4 9
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Figura 4.42 Diagrama de cajas proceso limpieza para pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.42 tenemos el diagrama de caja del proceso de limpieza para

pintura .Los datos que se encuentran fuera del diagrama de caja


387

corresponden a los datos tomados que exceden del tiempo establecido.

Debido a los siguientes factores:

 Porque no se mantiene el tiempo suficiente el material en la tina de

decapado,

 Porque falta personal en este proceso que por lo general son de 2 a 3

personas y

 Porque hay atrasos en la entrega de material correspondiente a

procesos anteriores.

GRAFICAS DE CONTROL

Figura 4.43 Gráfico de control del proceso limpieza para pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
388

En la Figura 4.43 se encuentra el gráfico de control del proceso de limpieza

para pintura recordemos que el tiempo promedio era de 20,5780 y los

intervalos de confianza del proceso de limpieza para pintura son para el

inferior de 20,5664 y para el superior de 20,5896; con lo que podemos

concluir con el gráfico que en los días 18, 23 y 30 de abril y 2, 7, 8 y de mayo

los tiempos de producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a

que en estos días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se

pudo deber a los inconvenientes antes mencionados .

Proceso: Pintura

Desviación Error típ. de


Procesos N Media
típ. la media
Pintura 165 4,5185 ,03368 ,00262
Tabla 4.22 PRUEBA T Estadísticos para una muestra para el proceso de
pintura
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La media del proceso de pintura es de 4, 5185 este es el tiempo promedio

para realizar este proceso. La desviación estándar o desviación típica para el

proceso de pintura es de 0,03368, estos son valores pequeños lo que quiere

decir que los datos están agrupados cerca de la media.


389

Valor de prueba = 0
95% Intervalo de confianza
Procesos Diferencia
t Gl Sig. (bilateral) para la diferencia
de medias
Inferior Superior
Pintura 1723,244 164 ,000 4,51855 4,5134 4,5237
Tabla 4.23 Pruebas para una muestra para el proceso de pintura
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

Los intervalos de confianza del proceso de pintura son para el inferior es de

4,5134 y para el superior de 4,5237, los cuales me reflejan los intervalos que

tendrá una población.

HISTOGRAMA

Figura 4.44 Histograma proceso pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
390

En la Figura 4.44 se encuentra el histograma del proceso de pintura en

donde se refleja una distribución con un pico aislado lo que nos indica una

anormalidad o deficiencia en lo que respecta a los tiempos de producción

que surge por falta de pintura en polvo electrostática, falta de personal para

pintar, falta de material para pintar porque no se ha pasado a tiempo el

mismo, mal uso del tiempo por parte del obrero, fallas en la máquina de

pintura y falta de gas necesarios para activar el horno.

DIAGRAMA DE CAJAS

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Pintura 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.24 Resumen diagrama de cajas proceso de pintura
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
391

P in
tu ra

4 ,4
0 7
1 1
3
8 1
2
1 6
0
1 1
5
6 0
1 0
5 3
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5
1 1
6

4 ,5
0

4 ,5
7 5 1
5

1 0
4 ,6
0 1 8
5 5
8
1 2
3 8

4 ,6
5

Figura 4.45 Diagrama de cajas proceso pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.45 tenemos el diagrama de caja del proceso de pintura. Los

datos que se encuentran fuera del diagrama de caja corresponden a los

datos tomados que exceden del tiempo establecido. Debido a los siguientes

factores:

 Falta de pintura en polvo electrostática (desabastecimiento en el

mercado),

 Falta de personal para pintar,

 Falta de material para pintar porque no se ha pasado a tiempo el

mismo,

 Mal uso del tiempo por parte del obrero,


392

 Fallas o daños en la máquina de pintura

 Falta de gas necesarios para activar el horno.

GRAFICAS DE CONTROL

Figura 4.46 Gráfico de control del proceso de pintura


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.46 se encuentra el gráfico de control del proceso de pintura

recordemos que el tiempo promedio era de 4,5185 y los intervalos de

confianza del proceso de pintura son para el inferior de 4,5134 y para el

superior de 4,5237; con lo que podemos concluir con el gráfico que en los

días 22, 23, 24, 30 de abril y 1, 2, 3, 9, 10, 13 y 14 de mayo los tiempos de

producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a que en estos


393

días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se pudo deber a los

inconvenientes antes mencionados .

En cambio en los días 18 y 29 de abril y 7 y 15 de mayo los tiempos fueron

menores a los necesarios para producir por lo que esto pudo ocasionar

defectos e inconformidades.

Proceso: Embalado

Desviación Error típ. de


Procesos N Media
típ. la media
Embalado 165 20,2782 ,02590 ,00202
Tabla 4.25 PRUEBA T Estadísticos para una muestra para el proceso de
embalado
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La media del proceso de embalado es de 20,2782 este es el tiempo

promedio para realizar este proceso.

La desviación estándar o desviación típica para el proceso de embalado es

de 0,02590 este valor es pequeño lo que quiere decir que los datos están

agrupados cerca de la media.


394

Valor de prueba = 0
95% Intervalo de

Procesos Diferencia confianza para la


t Gl Sig. (bilateral)
de medias diferencia
Inferior Superior
Embalado 10058,125 164 ,000 20,27824 20,2743 20,2822
Tabla 4.26 Prueba para una muestra proceso embalado
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

Los intervalos de confianza del proceso de embalado son para el inferior son

de 20,2743 y para el superior de 20,2822; los cuales me reflejan los

intervalos que tendrá una población.

HISTOGRAMA
395

Figura 4.47 Histograma proceso embalado


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.47 se encuentra el histograma del proceso de embalado en

donde se refleja una distribución con dos picos aislados lo que nos indica una

clara deficiencia en este proceso ya que primero hay fallas en el proceso en

lo que respecta a los tiempos de producción que se debe a que las personas

que realizan esta actividad no solo tienen esta a su cargo sino que también

realizan otra, también se da porque hay atrasos en el paso de materiales de

procesos anteriores a este.

DIAGRAMA DE CAJAS
396

Casos
Procesos Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Embalado 165 99,4% 1 ,6% 166 100,0%
Tabla 4.27 Resumen diagrama de cajas proceso de embalado
Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas
mb
E l d
a o
2 0
4
,2

2 0
6
,2

2 0
8
,2

2 0
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2 0
2
,3

2 0
4
,3

2 0
6
,3

2 0
8
,3

2 0
,4
5 8
1 5 8
1 2
3 8
2 0
2
,4

Figura 4.48 Diagrama de cajas de proceso embalado


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

La Figura 4.48 tenemos el diagrama de caja del proceso de embalado. Los

datos que se encuentran fuera del diagrama de caja corresponden a los

datos tomados que exceden del tiempo establecido. Debido a los siguientes

factores:

 Los obreros tienen más actividades que realizar al mismo tiempo,

 Atrasos en el paso de materiales de procesos anteriores a este,


397

 Falta de material (strech film) para envolver.

GRAFICA DE CONTROL

Figura 4.49 Gráfico de control del proceso embalado


Realizado por: Carmen Helguero
Fuente: A&H Construcciones Metalmecánicas

En la Figura 4.49 se encuentra el gráfico de control del proceso de embalado

recordemos que el tiempo promedio era de 20,2782 y los intervalos de

confianza del proceso de corte de canales son para el inferior de 20,2743 y

para el superior de 20,2822; con lo que podemos concluir con el gráfico que

en los días 18, 23, 30, de abril y 2, 7, 8 y 15 de mayo los tiempos de

producción sobrepasan los intervalos de confianza debido a que en estos

días se tomo más tiempo para elaborar este proceso que se pudo deber a los

inconvenientes antes mencionados .


398

En cambio en los días 22, 29 de abril y 14 de mayo los tiempos fueron

menores a los necesarios para producir por lo que esto pudo ocasionar

defectos e inconformidades.
399

CAPITULO 5

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
400

1. Para el índice de producto no conforme proceso TROQUELADO 2.78% y

para el índice de porcentaje de rechazo 16.67% puedo concluir que se

debe a :

 Demora en colocar el material en la mesa de trabajo,

 Demora en avanzar el material para que sea troquelado.

 La máquina sufrió un desperfecto,

 Distracción del operario durante sus horas de trabajo,

 No se aprovecha de manera productiva el tiempo por falta de

planificación.

 Atrasos en alimentar el material en el proceso de troquelado,

2. Para el índice de producto no conforme en los procesos ARMADO DE

VIGAS 12.82%, ARMADO DE VIGAS DE AMARRE 2.54%, ARMADO DE

CARTELAS 29.76%, ARMADO DE CRUCETAS 13.53%, ARMADO DE

RIELES 4.83%, ARMADO DE PÓRTICOS 7.02%, y en el índice de

porcentaje de rechazo en los procesos de ARMADO DE VIGAS 25%,

ARMADO DE VIGAS DE AMARRE 8.33%, ARMADO DE CARTELAS

4.167%, ARMADO DE CRUCETAS 8.33%, ARMADO DE RIELES

16.67%, ARMADO DE PORTICOS 3.33%. se deben a :

 Atrasos en la entrega del material correspondiente a procesos

anteriores de producción,

 El obrero no uso bien el tiempo establecido de producción,


401

 No tenía un ayudante y tuvo que realizarlo solo,

 Su ayudante tenía dos actividades por hacer.

 La máquina sufrió un desperfecto.

3. Para el índice de producto no conforme en los procesos LIMPIEZA PARA

PINTURA 1.98% y para el índice de porcentaje de rechazo 4.167% se

deben a:

 Porque no se mantiene el tiempo suficiente el material en la tina de

decapado,

 Porque falta personal en este proceso que por lo general son de 2 a 3

personas.

 Porque hay atrasos en la entrega de material correspondiente de los

procesos anteriores.

4. Para el índice de producto no conforme en los procesos de PINTURA,

Falta de capas de pintura 1.98% , falta de tiempo en el horno 1.59% y

para el índice de porcentaje de rechazo en los defectos de falta de capas

de pintura 4.167% y falta de tiempo en el horno 3.33%, estos se deben a:

 Daños en el equipo de pintura, principalmente en la programación.

 Habilidad del operario en el proceso.

 Control de la operación.
402

RECOMENDACIONES

1. En el proceso de corte:

 Con respecto al proceso de colocar el material en la mesa de trabajo y

la persona que lo debe ayudar a colocar el material en la mesa de

trabajo se demora también, es importante que estas personas tengan

un adecuado adiestramiento y equipos de seguridad, ya que el

material es bastante pesado y no es muy fácil manipularlo.

 Con respecto a la falta de material necesario para los procesos, es

importante que la persona encargada del inventario este siempre

preocupada y pendiente de la falta de estos y de más herramientas

necesarias para evitar pérdidas de tiempo.

 Hacer mantenimientos periódicos de los equipos, tener siempre

repuestos en bodega, y también si es posible otros equipos para

reemplazar inmediatamente.

2. En el proceso de troquelado:

 El obrero debe tener mucho cuidado al alimentar el material que se va

a troquelar, ya que de esto depende la calidad de los mismos.

 Hacer mantenimientos periódicos de las prensas y de las matrices y

accesorios.
403

3. En el proceso de armado:

 Es importante que los procesos anteriores a este cumplan con los

tiempos establecidos para evitar atrasos en la entrega del material a

este proceso,

 El proceso de armado debe ser siempre planificado y contralado, ya

que existen fallas en el proceso soldadura, de dimensionamiento y de

pulido que se pueden contralar rápidamente.

 Todo soldador debe tener siempre un ayudante que tenga la habilidad

necesaria para soportar la operación.

 Hacer mantenimientos periódicos a las maquinas de soldar, de los

accesorios de la mismas y del sistema eléctrico.

4. En el proceso de limpieza para pintura:

 El material debe estar el tiempo adecuado en la tina de decapado para

que las impurezas del material salgan completamente, y la pintura se

adhiera correctamente.

 Debe verificarse periódicamente los químicos de la tina ya que estos

tienen una vida útil, que se debe controlar.


404

5. En el proceso de pintura:

 El bodeguero siempre debe tener pendiente el inventario de pintura,

tanto en la bodega de la empresa como en la de los proveedores ya

que muchas veces se sufre de desabastecimiento en el mercado,

porque es un producto importado.

 Se debe hacer mantenimientos periódicos a la máquina de pintura,

verificando el stock mínimo de repuestos en bodega.

 Se debe de disponer siempre del combustible para el horno.


405

ANEXOS
406

BIBLIOGRAFIA
407

1. Víctor Manuel Nava , Víctor Manuel Nava Carbellido, Ana Rosa Jiménez

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6. Federico Atehortúa Hurtado, Gestión y auditoría de la calidad para

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408

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12. Ishikawa Kaoru, Introducción al Control de Calidad. Edit. Díaz de Santos

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13. Capote, C.G. 2000. El Control Interno y el Control. Revista de Auditoría y

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14. Carmona, Mayra. 2003. El papel de la auditoría en los procesos de

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18. http://www.inlac.org/documentos/Auditando_organizaciones_de_servicio.

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19. http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_298.htm

20. http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_618.htm

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