Entrega Final DP
Entrega Final DP
Entrega Final DP
INGENIERÍA INDUSTRIAL
DISEÑO DE PLANTA
PROFESOR:
Christian Coaquira Mamani
ALUMNOS:
Alvarez Nuñez, Alejandra Fiorella
Gonzales Ordoñez, Rocio Ximena
Hurtado Aguirre, Valery Jhoanna
Meza Llaiqui, Maria Isabel
Salas Gamero, Luigui Jeampierre
Vargas Mamani, Zenaida
SEMESTRE:
8vo
TEMA:
Entregable 2
GRUPO:
IND8-1.16 JUNIO – 2020
1
“Los alumnos declaran haber realizado el presente trabajo de
acuerdo a las normas de la universidad católica san pablo”
Contenido
Índice de Tablas..................................................................................................................................4
Índice de Ilustraciones.......................................................................................................................4
I. Introducción...........................................................................................................................5
II. Objetivos................................................................................................................................5
2.1. Objetivo General............................................................................................................5
2.2. Objetivos Específicos......................................................................................................5
III. Metodología......................................................................................................................5
IV. Descripción de la Empresa.................................................................................................5
4.1. Datos de la Empresa.......................................................................................................6
4.2. Visión..............................................................................................................................6
4.3. Misión.............................................................................................................................6
4.4. Valores............................................................................................................................6
4.5. Ubicación........................................................................................................................6
4.6. Identificación del Producto.............................................................................................6
El producto seleccionado para desarrollar el trabajo es:...........................................................6
Calentador de Brazo...........................................................................................................6
Hemos tomado este producto por ser el que genera más ingresos a la empresa, ya que tienen
una demanda constante y esto nos facilitará la realización de nuestros cálculos......................6
4.7. Tipo de Proceso Productivo............................................................................................6
V. Organigrama..........................................................................................................................7
VI. FODA..................................................................................................................................8
VII. Proceso Productivo............................................................................................................9
7.3. Diagrama de flujo: Ennoblecimiento de prendas..........................................................11
7.4. Diagrama de flujo: Acabados finales.............................................................................12
7.5. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP).......................................................................13
2
VIII. Descripción de las Operaciones.......................................................................................16
8.1. Almacén:.......................................................................................................................16
8.2. Tejido............................................................................................................................16
8.3. Lavado..........................................................................................................................16
8.4. Secado..........................................................................................................................16
8.5. Confección....................................................................................................................16
8.6. Control de Calidad........................................................................................................16
8.7. Etiquetado y embolsado...............................................................................................17
8.8. Acondicionamiento Final..............................................................................................17
8.9. Almacén........................................................................................................................17
IX. Mercado y Demanda.......................................................................................................17
9.1. Principal Mercado............................................................................................................17
9.2. Descripción de la Demanda..............................................................................................18
9.3. Lista de Clientes............................................................................................................18
9.6. Demanda......................................................................................................................21
9.8. Ventas...........................................................................................................................23
X. Localización..........................................................................................................................24
10.1. Justificación del Trabajo...........................................................................................25
10.2. Macro Localización...................................................................................................25
10.3. Micro Localización....................................................................................................25
10.4. Localización Propiamente Dicha...............................................................................25
XI. Análisis de los Factores de Localización..........................................................................25
XII. Métodos Cualitativos.......................................................................................................26
12.1. Antecedentes Industriales........................................................................................26
12.2. Factor Preferencial...................................................................................................27
XIII. Métodos Semi-cuantitativos...........................................................................................27
13.1. Método de Ranking de Factores...............................................................................27
13.2. Método de Brown y Gibson......................................................................................27
XIV. Método Cuantitativo...................................................................................................27
XV. Análisis de costos:................................................................................................................27
Elección del método.........................................................................................................................27
XVI. Costo a costo........................................................................................................................28
3
XVII. Decisión de la Localización..............................................................................................30
XVIII. Tamaño de Planta (LUIGUI).......................................................................31
18.1. Tamaño Máximo de Planta.......................................................................................31
18.2. Tamaño Mínimo de Planta.......................................................................................31
18.3. Tamaño Económico Mínimo de Planta.....................................................................31
18.4. Tamaño Intermedio de Planta..................................................................................31
a. Relación Tamaño – Financiamiento..................................................................................31
XIX. Máquinas.........................................................................................................................31
19.1. Ficha Técnica de Secadora Industrial........................................................................32
19.2. Ficha Técnica de Lavadora Industrial........................................................................33
19.3. Ficha Técnica de Tejedora........................................................................................34
19.4. Ficha Técnica de Tejedora........................................................................................35
19.5. Ficha técnica de Tejedora.........................................................................................36
XX. Número de Máquinas......................................................................................................37
20.1. Método A..................................................................................................................37
20.2. Método B..................................................................................................................37
20.3. Método C..................................................................................................................37
XXI. Calculo de Áreas...............................................................................................................37
21.1. Alternativa A.............................................................................................................37
21.2. Alternativa B.............................................................................................................37
21.3. Alternativa C.............................................................................................................37
21.4. Diagrama Relacional de la Alternativa A...................................................................37
21.5. Diagrama Relacional de la Alternativa B...................................................................37
XXII. Evaluación Económica de las Alternativas......................................................................37
Conclusiones....................................................................................................................................37
Bibliografía.......................................................................................................................................38
REFERENCIAS:...................................................................................................................................38
4
Índice de Tablas – Ilustraciones
Ilustración 1. Organigrama de la Empresa. Fuente: La empresa
Tabla 1. Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Diagrama de Flujo: Proceso de Producción. Fuente: Elaboración propia
Tabla 3: Diagrama de flujo: Tejido de prendas textiles. Fuente: Elaboración propia
Tabla 4: Diagrama de flujo: Ennoblecimiento de prendas. Fuente: Elaboración propia
Tabla 5: Diagrama de flujo: Acabados finales. Fuente: Elaboración propia
Tabla 6: Diagrama de Análisis del Proceso1/3. Fuente: Elaboración propia
Tabla 7: Diagrama de Análisis del Proceso2/3. Fuente: Elaboración propia
Tabla 8: Diagrama de Análisis del Proceso3/3. Fuente: Elaboración propia
Ilustración 2: Principales países de exportación. Fuente: Veritradecorp.com
Tabla 9: Variables Precio, Producto, Comunidad y Distribución. Fuente: (López F., 2018)
Ilustración 3: Porcentaje de Distribución. Fuente: Geoblink, 2018
Ilustración 4: Porcentaje de Ventas con Respecto al Total de Ventas en el Mercado. Fuente:
Geoblink, 2018
Ilustración 5: Porcentaje de Ventas con Respecto al Total de Ventas en el Mercado. Fuente:
Geoblink, 2018
Ilustración 6: Cuota de Cartera. Fuente: Geoblink, 2018
Tabla 10: Análisis ABC de los productos. Fuente: [ CITATION Chi18 \l 2058 ]
Gráfico1: Participación de mercado de los productos. Fuente: Elaboración propia
Tabla 11: Demanda en unidades del calentador de brazo. Fuente: Wakas SAC
Tabla 12: Demanda en unidades del calentador de brazo. Fuente : Elaboracion propia
Gráfico 2: Proyección de la demanda del calentador de brazo Fuente : Elaboracion propia
Tabla 13: Demanda en ventas del calentador de brazo. Fuente : Elaboracion propia
Tabla 14: Proyección de las ventas del calentador de brazo. Fuente : Elaboracion propia
Grafico 3: Proyección de la demanda del calentador de brazo. Fuente : Elaboracion propia
Tabla 15: Factores de Localización. Fuente : Elaboracion propia
Tabla 16: Método ranking de factores. Fuente : Elaboracion propia
Tabla 17: Puntaje final de Ranking de Factores Fuente : Elaboracion propia
Tabla 18: Calificacion Factores Obejtivos Brown y Gibson Fuente : Elaboracion propia
Tabla 19: Costos por m2 en las diversas opciones Fuente: Elaboración propia
Tabla 20: Calificación Factores Subjetivos Brown y Gibson Fuente: Elaboración propia
Tabla 21: Escala de calificación Brown y Gibson Fuente: Elaboración propia
Tabla 22: Análisis FS Terreno Fuente: Elaboración propia
Tabla 23: Análisis FS Cercanía al mercado
Tabla 24: Análisis FS Transporte
Tabla 25: Cálculo de Método Brown y Gibson
Tabla 26 : Detalle de costos
Tabla 27: Opciones de localización
Tabla 28: Ventas calentador de brazo
Tabla 29: Costo de Materia prima
Tabla 30: Costo de adquisición de materia prima
Tabla 31: Costo de distribución de producto terminado
Tabla 32: Costo a costo
Tabla 33 Proyección de la demanda.
Ilustración 6: Costos fijos anuales
Tabla 34: Cálculo de inversión necesaria.
5
Tabla 35: Cálculo de tamaño 1
Tabla 36: Cálculo de tamaño 2
Tabla 37: Cálculo de tamaño 3
Ficha técnica: Máquina 1
Ficha técnica: Máquina 2
Ficha técnica: Máquina 3
Ficha técnica: Máquina 4
Ficha técnica: Máquina 5
Tabla 37: Justificación de las proximidades
Tabla 38: Valoración de proximidades
Tabla 39: Valores de las proximidades
Tabla40: Diagrama relacional de actividades
Tabla 41: Diagrama Relacional del Proceso
Tabla 42: Abreviaturas Método de Guerchet
Tabla 43: Factor K
Tabla 44: Método de Guerchet
Tabla 45: Cálculo de distribución de áreas ajenas a producción
6
I. Introducción
El desarrollo del presente Trabajo se realiza con la finalidad de hallar una nueva
localización para la empresa WAKA-S Textiles Finos S.A.C.
Se llevará a cabo el uso de los diferentes métodos que evaluarán de manera objetiva
dónde se podría ubicar otra sucursal que le permita tener mayor facilidad de acceso
tanto para los proveedores y los clientes. Al mismo tiempo se espera obtener una
mayor rentabilidad y menor costo unitario tomando en cuenta los factores estudiados.
II. Objetivos
III. Metodología
Estudio de Mercado
Análisis de la Demanda
Método Cualitativos
Métodos Semi-Cuantitativos
Calculo de Áreas
Tabla Relacional
Entre Otros.
Waka-s textiles finos S.A.C es una empresa privada dedicada al diseño, tercerización y
comercialización de prendas elaboradas en fibras nobles que satisfagan los gustos más
exigentes del mercado nacional e internacional, integrando las medianas, pequeñas y
micro empresas peruanas especializadas en el género de punto, para ofrecer
productos de calidad bajo los estándares establecidos.
7
IV.1. Datos de la Empresa
RUC: 20453995241
Razón Social: WAKA-S TEXTILES FINOS S.A.C.
Página Web: http://www.waka-s.com.pe
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 14 / Mayo / 2005
Actividad Principal: Empresa dedicada a la venta, comercialización y
distribución de prendas textiles, tanto local como internacional exportando a
diferentes países en el exterior
Rubro: Textil
IV.2. Visión
IV.3. Misión
IV.4. Valores
Puntualidad
Responsabilidad
Seriedad
Lealtad
Honestidad
IV.5. Ubicación
8
Hemos tomado este producto por ser el que genera más ingresos a la
empresa, ya que tienen una demanda constante y esto nos facilitará la
realización de nuestros cálculos
Calentadores de Brazo
V. Organigrama
9
Fuente: La empresa
VI. FODA
Tabla 1. Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
Acceso al abastecimiento de La plata actual es muy pequeña,
materia prima de calidad por lo que tercerisa parte de su
Clasificación de la fibra de alpaca proceso
para la obtención de materia • La planta no tiene una adecuada
prima sin impurezas distribución, sobretodo en el
Calidad de Hilado en la atención de almacén
los pedidos No se lleva una correcta gestión
Trato personalizado en la atención del inventario
al cliente
Oportunidades Amenazas
La fibra de Alpaca es reconocida a Fuerte competitividad del sector de
nivel mundial, al igual que su la industria textil
característica ideal para el Comunidades alpaqueras con poca
10
procesamiento industrial visión de futuro
Oferta exportable reconocida a Cambios climáticos que afecten la
nivel internacional, debido a la crianza de camélidos
calidad del producto ya que se sudamericanos
cuenta con la mejor materia prima Existencia de países que vienen
Existencia de demanda desarrollando el mejoramiento
insatisfecha en hilados de fibra genético de camélidos
larga sudamericanos
Fuente: Elaboración propia.
11
UCSP
12
VII.2. Diagrama de flujo: Tejido de prendas textiles
DIAGRAMA DE FLUJO
EMPRESA: WAKA-S TEXTILES FINOS S.A.C. PÁGINA: 1/1
DEPARTAMENTO: Producción MÉTODO DE TRABAJO: Actual
DIAGRAMA HECHO POR: Alumnos de la UCSP APROBADO POR: Christian Coaquira
13
Fuente: Elaboración propia
14
VII.3. Diagrama de flujo: Ennoblecimiento de prendas
15
NO
16
VII.4. Diagrama de flujo: Acabados finales
17
Fuente: Elaboración propia
18
1/3
1
19
Tabla 7: Diagrama de Análisis del Proceso2/3
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
20
Tabla 8: Diagrama de Análisis del Proceso3/3
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
21
VII.6. Diagrama de Recorrido del Proceso
22
23
VIII. Descripción de las Operaciones
VIII.1. Almacén:
La materia prima es recibida y guardada hasta el momento que se requiera su uso.
En este caso la materia prima que se tiene es hilo de alpaca, hilo auxiliar, hilo de
costura e hilo poliéster o licra.
Una vez solicitada la materia prima se procede a trasladar al área de tejido.
VIII.2. Tejido
24
Primero se hace una preparación de herramientas y agujas para la ejecución del tejido,
luego se clasifica y separa la materia prima para colocar en las máquinas para ser
posteriormente trasladadas a la máquina de tejido.
Se realiza la operación de tejido según instrucciones de la tarjeta de especificaciones
que acompaña a cada lote, estas tejedoras funcionan bajo la supervisión de un
operario.
A la salida del Área de tejido, un operario verifica el punto en una mesa de luz, los
productos no conformes se separan del lote.
En otra mesa de trabajo un operario desglosa (retira) el hilo poliéster, separando
piezas individuales y para concluir con el traslado de piezas inspeccionadas al área de
lavado.
VIII.3. Lavado
Se inicia con la preparación de aditivos y suavizantes para el lavado, para luego ser
trasladados a la lavadora industrial.
Luego se ejecuta el llenado de agua en la lavadora y se vierte las piezas y aditivos que
se prepararon anteriormente.
Una vez realizado las actividades anteriores, se lleva a cabo la operación del lavado,
posteriormente concluida esta operación se realiza una inspección por el operario a
cargo.
Finalmente si se cumple con los estándares de la inspección se realiza el traslado al
área de secado.
VIII.4. Secado
Las prendas ingresantes son vertidas a la secadora industrial para llevarse a cabo la
operación de secado, una vez concluida esta operación se realiza una inspección por el
operario a cargo para comprobar que se haya ejecutado exitosamente.
Por último se realiza el traslado de estas prendas al almacén de productos sin
confeccionar para su próxima utilización.
VIII.5. Confección
El operario retira las prendas que se necesita del almacenamiento provisional para
luego corroborar las medidas de cada pieza con un patrón y posteriormente las
plancha, luego los lotes son alistados para ser enviados a un proveedor para la unión
de los extremos.
Al retorno de las piezas unidas, se realiza una limpieza de cada prenda, retirando
cualquier retazo de hilo y posteriormente se plancha.
Finalmente se hace el traslado al área de control de calidad.
25
VIII.8. Acondicionamiento Final
Se realiza el traslado desde el almacén temporal hasta el área de acondicionamiento
final.
Esta operación inicia con la preparación de implementos necesarios para luego
llevarse a cabo el acondicionamiento final del producto. Posteriormente se encajonan
y se llevan al almacén hasta que son recogidos para ser llevados al aeropuerto
(exportación).
VIII.9. Almacén
Se almacenan los productos finales listos para ser exportados.
Para entender el mercado textil en nuestra ciudad, Cáceres, (2016) nos dice que,
luego de Lima, Arequipa es la ciudad con mayor desarrollo industrial en el Perú y
precisamente uno de los factores que lo permiten es su sector textil. En su
mayoría, los productos textiles son exportados “alcanzando en el 2015 un total de
169 millones de US$ A valor FOB, lo que representa un 13% de la exportación
nacional, ubicándose solo después de Lima” (Larco, 2016, p. 22).
Tercerización de Producción:
26
La tercerización es la subcontratación de servicios por parte de una empresa usuaria, a
través de la externalización de una parte de su ciclo productivo, proceso, área o
actividad.
En este caso las empresas extranjeras hacen el contrato con Waka-s para que
elaboren las distintas prendas.
Se cuenta con propios recursos financieros, técnicos o materiales. Resaltando la parte
de materiales ya que son finos y netos peruanos, es por eso que las empresas
extranjeras lo solicitan.
Por el mismo hecho de que el producto es para otras empresas se debe ser
responsables por los resultados de la calidad ya que existen sanciones o multas
impuestas a la empresa tercerizadora.
Para la aplicación del trabajo, solo hemos contado con los principales países
donde la empresa exporta sus productos.
27
Fuente: Veritradecorp.com
Como se puede observar en la ilustración estos son los principales clientes de las
exportaciones de los productos de la empresa, dentro de estos también están los
países anglosajones, dentro de los cuales se encuentran Estados Unidos y Canadá.
Y los países europeos, donde se encuentran España, Francia, Alemania y Reino
Unido.
IX.4. Competidores
Los competidores que tenemos son Sol Alpaca, Kuna y Anntarah las cuales están
posicionadas en la marca y también tienen tiendas virtuales.
A continuación, se muestra un análisis en cuanto a las variables de: precio, producto,
comunidad y distribución.
28
Fuente: (López F., 2018)
29
Fuente: Geoblink, 2018
La cuota en tienda: La cuota de mercado en valor da a la empresa una idea del
valor que posee su producto en el mercado, calculando el porcentaje de
ventas con respecto al total de ventas en el mercado.
Fu
30
Fuente: Geoblink, 2018
IX.6. Demanda
31
30% 120%
20% 80%
17%
15% 60%
12%
10% 10%
10% 40%
8%
6% 6%
5% 20%
2% 2% 2%
0% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fuente: Elaboración propia
32
AÑO DEMANDA (unidades)
2011 7738
2012 8571
2013 7381
HISTÓRICA
2014 6786
2015 8929
2016 11548
2017 14881
2018 24048
2019 9356
2020 17828
PROYECTADA 2021 27616
2022 38722
2023 51143
2024
64882
Fuente : Elaboracion propia
Calentadores de brazo
30000
25000
20000 f(x) = 658.3 x² − 2650401.79 x + 2667702123.61
15000 R² ==0.95
f(x) 1909.01 x − 3834472.79
10000 R² = 0.65
5000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Demanda (unidades)
Linear (Demanda (unidades))
Polynomial (Demanda (unidades))
Polynomial (Demanda (unidades))
Linear (Demanda (unidades))
Linear (Demanda (unidades))
Fuente : Elaboracion propia
R2
LINEAL 0.6463
R2
POLINOMICA 0.9536
LINEAL 0.6463
CUADRÁTICA 0.9536 SE TRABAJARÁ CON LA
SE TRABAJARÁ CON LA TENDENCIA POLINOMICA
TENDENCIA CUADRÁTICA
Coeficientes de ecuación
F(x)=ax+b Coeficientes de ecuación F(x)=ax2+bx+c
a b a b c
1909.01 -3834472.79 658.3 -2650401.79 2667702124
33
Para la proyecciones la demanda, se está haciendo un análisis de regresión, el objetivo de este
análisis es obtener el mayor R2, ya que mientras más cercano a uno , tendrá un mayor ajuste , es
decir que coincida exactamente con la proyectado.
IX.8. Ventas
Para la proyección de las ventas de igual manera se toma los datos históricos de la
empresa
Tabla 13: Demanda en ventas del calentador de brazo
AÑO MANGA
2011 S/162,500.00
2012 S/180,000.00
2013 S/155,000.00
2014 S/142,500.00
2015 S/187,500.00
2016 S/242,500.00
2017 S/312,500.00
2018 S/505,000.00
Fuente : Elaboracion propia
AÑO MANGA
2011 S/162,500.00
2012 S/180,000.00
2013 S/155,000.00
HISTÓRICA
2014 S/142,500.00
2015 S/187,500.00
2016 S/242,500.00
2017 S/312,500.00
2018 S/505,000.00
2019 S/604,294.11
2020 S/782,608.21
PROYECTADA
2021 S/988,571.11
2022 S/1,222,182.81
2023 S/1,483,443.31
2024
S/1,772,352.61
Fuente : Elaboracion propia
34
Grafico 3: Proyección de la demanda del calentador de brazo
VENTAS
S/600,000.00
S/500,000.00
f(x) = 13824.4 x² − 55658437.5 x + 56021744595.72
S/400,000.00 R² = 0.95
f(x) = 40089.29 x − 80523928.57
S/300,000.00 R² = 0.65
S/200,000.00
S/100,000.00
S/0.00 VENTAS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
R2
LINEAL 0.6463
POLINOMICA 0.9536
SE TRABAJARÁ CON LA
TENDENCIA POLINOMICA
Coeficientes de ecuación
Coeficientes de ecuación F(x)=ax2+bx+c
F(x)=ax+b
a b c a b
13824.4 -55658437.5 56021744598 40089.29 -80523928.6
Para las proyecciones ventas de igual manera se escoge el que tiene mayor R2 polinómica los
valores obtenidos han sido utilizados para la proyección de las ventas.
X. Localización
35
En resumen lo que vamos a proponer es una Mejora en la Distribución actual de la
planta.
Se evalúa la micro localización para determinar el punto exacto en donde debe operar
la empresa.
Por el momento se cuenta con 3 alternativas:
• Alternativa 1: Parque industrial.
• Alternativa 2: Parque industrial de Río Seco, Cerro Colorado.
• Alternativa 3: Calle Perú, Cercado.
NO
RELE CUAN CUALI
INDUSTRIA/E RELE PRIORI
FACTOR VANT TITAT TATIV DESCRIPCIÓN MOTIVO
MPRESA VANT DAD
E IVO O
E
36
mucho de este insumo
37
8. Eliminación de desechos
9. Reglamentaciones fiscales y legales
38
XII.2. Método de Brown y Gibson
El método Brown y Gibson analiza tanto los Factores Objetivos (FO) como los Factores
Subjetivos (FS) para poder así determinar la mejor localización para la empresa.
A continuación se detalla el proceso para la obtención de los datos de los factores
objetivos dentro de los cuales se consideró el Costo de transporte de Materia Prima, el
Costo de Transporte de Producto Terminado y el costo del Terreno.
Tabla 18: Calificacion Factores Obejtivos Brown y Gibson
39
Fuente: Elaboración propia
Se utilizó la escala mencionada a continuación para el análisis individual de cada factor Subjetivo.
40
Fuente: Elaboración propia
Por último se unió ambos análisis de los factores subjetivos y objetivos y se halló la MPL(Medida
preferencial de la localización). Con respecto al factor K se consideró la misma importancia a
ambos tipos de factores.. Los resultados mostraron que la mejor ubicación aplicando este método
también fue Parque Industrial Rio Seco.
41
Fuente: Información brindada por la empresa
42
XV. Costo a costo
Aeropuerto Internacional
Tienda Inca Tops, 16°25'12.
Alfredo Rodríguez Ballón, FLETE PT (X CADA 1000 FLETE MP (X CADA 1000
71°32'30., Calle 7 5,
Avenida Aeropuerto S/N, UNIDADES) UNIDADES)
Miraflores
Cerro Colorado 04017
Parque Industrial de
OPCION 1 700 1370 24 12
Arequipa, Arequipa
El siguiente cuadro muestra las ventas realizadas, el porcentaje del 25% del producto del
calentador de brazo por unidades, dicho porcentaje se obtuvo gracias a la consulta bibliográfica en
diversas fuentes y por información de la propia empresa. La cantidad de lana que se utiliza en (kg)
por cada unidad y finalmente el precio de la materia prima.
Para la realización de este cuadro, se han utilizado los siguientes datos, obtenidos de la empresa.
Todos los datos obtenidos a continuación fueron extraídos de la empresa Inca Tops, gracias a las
especificaciones del producto brindadas por la empresa tales como grosor del hilo, así como
también, cantidad aproximada utilizada de hilo por calentador.
43
Precio 21 Soles por ovillo
Peso Materia
1 Kilogramos
prima
Unidades de calentador
Calentadores 14
por ovillo
5.5 dolares Dolares por calentador
Precio de Venta
(Unidad) 19.21 Soles por calentador
Peso Producto
22 Gramos
terminado
Fuente: Elaboración propia
Ahora calculamos cuánto nos costaría adquirir la materia prima y el costo de distribución de
materia prima.
44
Ahora calculamos el costo total en cada una de las opciones considerando el costo de Materia
Prima y los costos de transporte (Materia prima y producto terminado).
Finalmente concluimos que se debe elegir la mejor opción, la cual es el número 2 que
corresponde a la ubicación del Parque Industrial Rio Seco, primero porque queda cerca de los
proveedores y segundo porque es el menor costo total en comparación de las demás
opciones.
45
Como se observa en el cuadro del punto anterior podemos darnos cuenta que nuestro
tamaño máximo de planta es de 64882 unidades de calentador de brazos, estos
valores son los máximos en cuanto a proyección, haciendo un ingreso de
S/.1,772,352.61
46
Para el cálculo de este tamaño, se debe comenzar con un análisis de la inversión
necesaria para la implementación de la planta:
47
Elaboración: propia
Elaboración: propia
Elaboración: propia
Con esta información, podemos afirmar que el tamaño más rentable es el 3 ya que es el que nos
genera un VAN mayor de S/.2,135,897.40.
48
XVIII. Máquinas
49
XVIII.2. Ficha Técnica de Lavadora Industrial
Ficha técnica: Máquina 2
50
XVIII.3. Ficha Técnica de Tejedora
Ficha técnica: Máquina 3
51
XVIII.4. Ficha Técnica de Tejedora
Ficha técnica: Máquina 4
52
XVIII.5. Ficha técnica de Tejedora
Ficha técnica: Máquina 5
53
XIX. Número de Máquinas
XIX.1. Método A
Primeramente se define la demanda y el tiempo disponible que se cuenta en la
empresa como se muestra a continuación:
54
De estos cálculos se obtiene que la disponibilidad anual es de 2400.
Luego se muestran las capacidades de cada máquina:
XIX.2. Método B
Para el cálculo de este método se tomó en cuenta que se tiene una pérdida de 20
min por turno al día.
55
XIX.3. Método C
SPL
Es una técnica que permite observar gráficamente todas las actividades en estudio de acuerdo con su grado
o valor de proximidad entre ellos. En caso se tome como valor de proximidad la intensidad de recorrido, con
el objetivo de minimizar las distancias entre áreas de trabajo.[ CITATION Ber08 \l 2058 ]
Para la planta de una empresa que se dedicará a la producción del calentador de brazo se han
determinado las siguientes áreas:
1. Área productiva
2. Atención al cliente/recepción
3. Almacén de Materia Prima
4. Almacén de producto terminado
5. Servicios higiénicos
6. Preparación de ordenes
7. Área de descanso comedor
8. Área administrativa
A continuación, se muestra las seis razones en relación de una sección con otra, para
realizar el proceso de producción.
56
Fuente : Elaboración propia
1 Area productiva
O
2 A
2 Atencion al cliente /Recepcion
X 1 E
1 X 1 U
3 Almacen de Materia Prima
A 1 I E
4 X 3 E 1 X
4 Almacen de producto terminado
X 6 U 5 U 6 O
6 A U E 2
5 Servicios higienicos
X 5 U O 4
2 E O 2
6 Preparacion de ordenes
X 3 E 4
2 I 3
7 Area de descanso comedor
E 5
3
8 Area administrativa
57
Tabla 41: Diagrama Relacional del Proceso
El diagrama que se presenta es una ubicación relativa de las áreas de trabajo, no se graficaron las
de menos importancia, ya que es irrelevante
Método de Guerchet
Se aplicó este método para poder calcular el tamaño aproximado de la planta
asi como también de cada área que albergará.
58
Fuente: Elaboración propia
59
Fuente: Elaboración propia
Considerando dichas áreas se obtiene que nuestra planta deberá tener un aproximado
de 183 m2 en total.
Conclusiones
60
últimos 7 años por lo tanto el costo total por año equivaldría a 742461.37 soles
aproximadamente.
● Por concluyente se decide implementar una planta con una capacidad de 83159,
esto resultante de todos los análisis previstos hasta llegar a ese punto, y también
debido a que otorga un mayor valor actual neto (VAN).
Recomendaciones
Limitaciones
Bibliografía
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una mepresa que produce y comercializa prendas textiles. Arequipa.
REFERENCIAS:
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pandemia
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industriales piden apoyo al Gobierno. Fashion Network. Recuperado el 17 de abril de 2020
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