Benavides Maldonado, José Leonardo.
Benavides Maldonado, José Leonardo.
Benavides Maldonado, José Leonardo.
TEMA:
AUTOR:
DIRECTOR:
Loja-Ecuador
2004
CERTIFICACIÓN
DIRECTOR DE TESIS
CERTIFICO:
......................................
MSc. Jorge Muñoz
DIRECTOR DE TESIS
AUTORIA
EL AUTOR
PENSAMIENTO
El estudio es una casa sin puertas ni ventanas, es una casa ambulante, abierta para
el mundo entero de lenguas diversas, por lo mismo permite el verdadero progreso
de todos los que deseen pasar, animémonos para dejar de ser un pueblo sometido.
EL AUTOR
DEDICATORIA
Dedico este trabajo a todas aquellas personas que me han brindado su ayuda
incondicionalmente sobre todo a mi madre y hermanos .
RESUMEN
Con la finalidad de resolver esta situación presentamos en este trabajo una propuesta de
automatización del proceso tecnológico de la planta licorera y embotelladora haciendo
mayor hincapié en la etapa de lavado de su proceso tecnológico, así como todos los
aspectos que se tuvieron en cuenta para llegar a la selección de la misma, también se
expone una breve simulación enfocada a controles específicos del proceso de la
lavadora. Para ello la memoria presentada se expone en 4 capítulos.
At the moment the automation indexes in Cantaclaro are almost null, due fundamentally
to the absence of instruments, sensor elements and actuadores, for what none of the
main variables is monitoreadas starting from an on-line net of supervision that stores in
a registration their behavior in different instants of time.
With the purpose of solving this situation present in this work a proposal of automation
of the technological process of the plant licorera and bottling making bigger stress in the
stage of laundry of their technological process, as well as all the aspects that were kept
in mind to arrive to the selection of the same one, a brief simulation is also exposed
focused to specific controls of the process of the washer. For it the presented memory is
exposed in 4 chapters.
In the chapter 1 a general description of the aspects is shown kept in mind for the
realization of this work, in the chapter 2 the technological process of the plant is
exposed, it is identified the whole equipment and the main variables that impact in the
same one, in the I surrender 3 he/she is carried out a simulation of two of the most
important variables inside the laundry process, it is also shown as such the proposed
control architecture, being shown a review of the control architectures and differences
of architectures when cards of acquisition of data and programmable robots are used, in
the I surrender 4 an economic valuation of two control architectures it is presented that
programmable robots use with technology 4-20mA.
Finally the conclusions, recommendations and consulted bibliography are exposed.
ESQUEMA
CARÁTULA
CERTIFICACIÓN
AUTORIA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
ESQUEMA
Páginas
Introducción.............................................................................................................................. 1
I.- CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES……………..….…………………........................... 2
1.1 Introducción………………………………………………………………….......................... 2
1.2 Objetivos Generales..............…………………………………………………....................... 2
1.2.1 Objetivos Específicos............................................................................................... ................. 2
1.3 Hipótesis………………………………………………………………………........................ 3
1.4 Metodología del trabajo.....................................................……………………...................... 3
1.5 Aspectos Legales de ILELSA.............................................................…………..................... 4
1.6 Aspectos organizativos....................................................................................................... .... 4
1.7 Perspectivas de Automatización. Alcance........................................................................... 5
II.- CAPITULO 2: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA. S.A. 6
2.1 Introducción…...............................……………………………………………..................... 6
2.2 Descripción Tecnológica……………………………………………………….................... 7
2.2.1 El proceso de lavado de las botellas sucias........................................................................... 7
2.2.2 Proceso de llenado........................................................................................................... ....... 8
2.2.3 Proceso de corchado.......................................................................................................... ..... 8
2.2.4 Proceso de etiquetado................................................................................................ ............ 9
2.3 Operación de la planta………………………………………………………....................... 9
2.4 Instrumentación instalada……………………………………………………..................... 11
2.5 Variables actuales................................................................................……….. .................... 13
2.5.1 Caldera...................................................................................................................... ............... 15
2.5.2 Lavadora.................................................................................................................................. 15
2.5.3 Llenadora.................................................................................................................... ............. 16
2.5.4 Corchadora.............................................................................................................................. 17
2.5.5 Etiquetadora................................................................................................................. ........... 18
2.6 Problemática presente y su ubicación cronológica.....................………………................. 19
2.6.1 Lavado de botellas........................................................................................... ............... ....... 19
2.6.2 Embotellado...................................................................................................... ...................... 20
2.6.3 Estudios de casos...................................................................................................... .............. 21
2.7 Balance térmico de la instalación........…………………………………………. ............... 22
2.7.1 Consumo de calor para elevar la temperatura del agua................................... ................. 22
2.7.2 Consumo debido al paso de las botellas............................................................. .................. 23
2.7.3 Primer caso: Pared lateral.............................................................................. ...................... 24
2.7.4 Segundo caso: Pared Lateral.......................................................................... ...................... 26
2.7.5 Tercer caso: Paredes laterales........................................................................ ...................... 26
2.7.6 Cuarto caso: Tapas superior del tanque....................................................... ....................... 26
2.7.7 Quinto caso: Fondo del tanque....................................................................... ...................... 27
2.7.8 Cálculo del valor a suministrar para mantener las pérdidas...................... ...................... 28
2.8 Análisis del aislamiento térmico de la tubería que lleva el vapor............... ..................... 30
III.- CAPITULO 3: PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN…..…………….............................. 31
3.1 Introducción…..………………………………………………………………..................... 31
3.2 Elaboración de modelos matemáticos y evaluación del sistema como objeto de
control………………………………………………………………............................................. 31
3.3 Balance térmico del tanque.................................................................................................... 35
3.4 Simulación de Nivel en tanque de remojado………………………………….................... 36
3.5 Simulación de Temperatura en el tanque de remojado................................... .................. 38
3.6 Interrelación de las dos simulaciones.................................................................................... 40
3.7.1 Propuesta de automatización empleando PLC............................................ ...................... 44
3.7.1.1 Nivel inferior, primario o de campo.............................................................. ...................... 45
3.7.1.2 Nivel Superior.................................................................................................. ...................... 45
3.7.1.3 Variante con Tecnología de PLC Siemens…….……………………………...................... 47
3.7.1.4 Variante con Tecnología Klockner Moëller………………………………......................... 47
3.7.1.5 Nivel de Campo. Instrumentación y dispositivo de control…..……………..................... 48
3.7.1.6 Sensores y actuadores.................................…………………………………. ..................... 48
3.7.1.7 Dispositivos de control.................................................................................... ...................... 50
3.8 Comunicaciones y dispositivos de control..................................................... ....................... 50
3.8.1 Propuesta con tarjeta con adquisición de datos.................................................................. 51
3.8.2 Tarjetas de adquisición de datos .......................................................................................... 52
3.8.3 Samplin (Muestreo)................................................................................................................ 52
3.8.4 Convertidores analógicos / digitales..................................................................................... 53
3.8.5 Convertidores analógicos / digitales..................................................................................... 53
3.8.6 ADC no lineales............................................................................................………………... 54
3.8.7 ADC Setting time..........................................................................................…………….…. 54
3.8.8 Transferencia de datos al ordenador………………………………………........................ 54
3.8.9 Convertidores D/A............................................................................................................ ..... 55
3.9 Tarjetas PCL-812PG............................................................................................................. 55
3.9.1 Características técnicas............................................................................,........ .................... 55
3.9.2 Especificaciones del productor............................................................................................ 56
3.9.3 Propuestas de Modernización de la Lavadora………………………………................... 57
3.9.4 Lazos de medición y control de la Lavadora……………………...………….................... 59
3.9.5 Secuencia automática de trabajo de la Lavadora......……………………….. .................. 60
3.9.6 Detección y conteo de envase. Embotellamiento......……………………….... .................. 61
3.9.7 Control de temperatura a la salida de la caldera…………………………….................... 61
3.9.8 Control de nivel…………………………….......................................................................... 62
3.9.9 Control de velocidad de la canasta…………………………………………....................... 62
3.9.10 Arranque remoto de los equipos eléctricos…………………………………...................... 63
3.9.11 Propuesta de Modernización de la Etiquetadora…………………………........................ 63
3.9.12 Propuesta de Modernización de la Llenadora………………………………..................... 64
3.9.13 Propuesta de Modernización de la Corchadora……………………………...................... 65
3.9.14 Evaluación de las propuestas………………………………………………........................ 66
IV.- CAPITULO 4: VALOR TÉCNICO ECONOMICO................................................................. 67
4.1 Introducción.......................................................................................................................... 67
4.2 Costo del Equipamiento.............……………………………………………….................... 68
4.2.1 Costo estimado del PLC S7-300 de Siemens........................................................................ 68
4.2.2 Costo estimado del visualizador de campo.......................................................................... 69
4.2.3 Costo Estimado de la arquitectura con PLC S7-300....................................... .................. 69
4.2.4 Costo estimado del PLC PS4-200 de K. Moeller................................................................. 70
4.2.5 Costo Estimado del Visualizador de Campo MP-1.......................................... .................. 70
4.2.6 Costo Estimado de la arquitectura con PLC PS4-200 de K. Moeller................................ 71
4.2.7 Costo Estimado de la Instrumentación de campo............................................................... 71
4.2.8 Estimado de Costo total del proyecto...…………..…………….......................................... 72
4.3 Efecto económico esperado................................................................................................... 73
4.4 Valoración técnica de la propuesta....................................................................................... 74
4.5 Valoración Político Social del trabajo.................................................................................. 74
CONCLUSIONES................................................................................................................................. 75
RECOMENDACIONES.............................................................................................................. ......... 76
BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................... 77
ANEXOS
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES
1.1.- Introducción
Página2
1.3.- Hipótesis
La implementación de un sistema automático en los procesos industriales de la empresa
ILELSA, provoca la reducción de precios como consecuencia de mano de obra,
desperdicios de los insumos, eficiencia de la energía y uso de los productos.
1.4.- Metodología de Trabajo
La metodología utilizada durante el desarrollo de la investigación, que por etapas de
trabajo se presenta a continuación, no difiere en su esencia de la metodología de
investigación clásica utilizada para estudios de sistemas a controlar en procesos
industriales, sólo que al aplicarla en un proceso real la simulación de controladores
empleados hacen novedoso el estilo de trabajo seguido. Se definen 4 etapas
fundamentales las cuales se realizaron de forma consecutiva, estas fueron:
1) Revisión e identificación de la documentación inicial: Se determinaron los
métodos a aplicar en la fase inicial tales como la Revisión Bibliográfica,
Encuestas, Revisión de la Documentación Técnica de la Planta, Manual de
Operaciones, Trabajos Investigativos Específicos, Trabajos de Campo destinados
a la Observación del trabajo de la planta.
2) Experimental y de Simulaciones. El desarrollo de ésta se realizó en tres etapas
fundamentales, la primera lo constituyó el trabajo relacionado con la
caracterización integral del objeto de estudio; es decir, los procesos involucrados
para el envasado del aguardiente Cantaclaro, una breve descripción de los
principales momentos del flujo tecnológico de cada proceso de embasado del
aguardiente cantaclaro, se estableció un análisis y se llego a determinar los
agregados propuestos como objetos de regulación automática a partir de un
diagrama de flujos de señales, se seleccionaron las variables y se desarrolló un
modelo matemático dinámico para cada uno de los agregados investigados.
La segunda parte dentro de esta etapa de trabajo es la simulación del modelo
matemático del proceso completo obtenido, basada en datos tomados del proceso
real, esto permite realizar un análisis en lazo cerrado del primer proceso y en lazo
abierto de los otros procesos, estableciendo las principales interacciones e
Página3
influencia de cada una de las variables manipuladas y perturbaciones sobre las
controladas o de salida de los procesos.
Dentro de esta etapa de trabajo la última parte corresponde al análisis de los
resultados obtenidos de la simulación y los experimentos de identificación,
obteniendo las funciones de transferencias y gráficos que validen los resultados
obtenidos, realizando una identificación lineal donde se obtienen la matriz de
funciones de transferencia del proceso simulado y real. Esto permite inicialmente
establecer la selección de los mejores pares de variables entrada-salida, seleccionar
técnicas de control ON-OFF a ser implementadas en tales controladores.
Así fueron reajustados los análisis realizados inicialmente sobre los pares de
variables a seleccionar y quedo demostrado la validez del modelo matemático
conformado.
3) Posteriormente se realiza una valoración económica, ambiental y social sobre el
impacto de los principales resultados obtenidos.
4) Finalmente se ofrecen las conclusiones y recomendaciones del trabajo, así como
se hacen referencia.
1.5.- Aspectos Legales de ILELSA
Constituyesen la ciudad de Loja con domicilio en el mismo lugar en la provincia de
Loja. La compañía tiene por objeto la compra, procesamiento, elaboración y
comercialización de alcoholes, aguardiente y derivados en general.
La compañía es administrada por la Junta General de Accionistas, el directorio, el
Presidente, Vicepresidente y el Gerente.
La fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad fue el 18 de Julio de 1961
1.6.- Aspectos Organizativos
La materialización de la propuesta de automatización presentada en el documento
presupone y requiere de la ejecución de un proyecto de automatización en su concepción
"llave en mano", es decir que todas las acciones requeridas del proyecto deben centrarse
en la responsabilidad de un único ejecutor, de esta forma se garantizan todas las labores
colaterales del proyecto que obligatoriamente deben realizarse y que complementan el
mismo como son las cuestiones comerciales y de suministros, las actividades de
Página4
ingeniería con la selección adecuada del equipamiento, la programación de los
dispositivos empleados tales como los autómatas programables y visualizadores además
de otros aspectos no menos importantes como la preparación técnica del personal y la
confección de la documentación de proyecto.
1.7.- Perspectiva de automatización. Alcance
El alcancé inicial de este proyecto es el de automatizar la línea de embasado del
aguardiente cantaclaro tratando de alcanzar los mas elevados índices de eficiencia no
logrados en la actualidad y posteriormente llevar dicha experiencia al resto de los puntos
tecnológicos del proceso. Sin embargo con el propósito de disminuir los costos por
conceptos de ingeniería estos sin incluir todas las etapas de montaje pueden realizarse
desde el inicio.
En ILELSA se ven cuatro procesos bien definidos a controlar los cuales se irán
incorporando paulatinamente en el proyecto de automatización, el cual incluirá además
de la primera etapa:
1) El proceso de Lavado de las botellas.
2) E proceso de llenado de las botellas.
3) El proceso de corchado de las botellas.
4) El proceso de etiquetado.
Todos estos procesos dan como resultado que el producto final sea bueno pero sucede
que hay mucho desperdicio de tiempo, que se pierde en tratar de controlar procesos que
por descuido o cansancio del personal no se pueden evitar actualmente, por ello es
necesario que la automatización cubra en su alcance final a todas las áreas de la
industria.
Página5
CAPITULO 2: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA. S.A.
2.1.- Introducción
Pagina 6
2.2.- Descripción Tecnológica
Se pudo notar en el momento de tomar los datos de campo, esta empresa no dispone
automatización alguna, por lo tanto todos los procesos requieren de la presencia de
recursos humanos y esto en el siglo 21 y con la integración de mercados como el ALCA
( Área de Libre Comercio Americano) sería en gran parte la causante de grandes
pérdidas que afecta la competitividad.
Fig.2.2.-Lavadora
Este proceso consta de una maquina lavadora de 10,64 m de largo x 1,09 m de ancho,
dedicada a higienización de estas botellas a una temperatura adecuada de manera que
pueda quitar toda especie de suciedad de la botella, para evitar esto se coloca
diariamente una cantidad de sosa cáustica que puede ser de una porción para matar los
gérmenes que están presentes en la botella las botellas entran primero a la lavadora a un
deposito llamado de remojado a una temperatura de 60 a 68,3 º C luego aquí a un
deposito de enguajado de la botella a una temperatura de 32,2 º C a 43,3 º C, y de aquí a
un lavado final de la botella de 26,7 º C a 48,9 º C. Para lo cual la lavadora posee
actualmente tres termostatos que nos indican las temperaturas dentro de la lavadora,
Pagina 7
además de constar de dos manómetros de presión de las flautas de los tanques de la
parte superior de la lavadora.
2.2.2.- El Proceso del Llenado
Fig.2.3.- LLenadora
Una vez completamente limpias estas botellas recorren aproximadamente unos 3 metros
para entrar en la llenadora y proceder esta maquina a vaciar aguardiente hasta un nivel
que ya esta asignado previamente por la llenadora, de manera que no se desperdicie
materia prima, como es el aguardiente ya preparado, utilizando para esto un
sensibilizador de nivel, además de dos motores y un compresor.
2.2.3.- El Proceso del Corchado
Fig.2.4.-Corchadora
Pagina 8
salir de este proceso apoyada por una rueda dentada que la impulsa hacia el otro
proceso.
En los últimos tiempos se incorporo una pequeña máquina, que luego de la salida de la
corchadora hay una persona que coloca los capuchones manualmente, a través del calor
que brindan las dos resistencias colocadas en el interior de esta maquina se comprime
en la tapa de la botella un capuchón de plástico de seguridad.
Fig.2.5.-Etiquetadora
Comienza cuando la máquina separa del paquete de 500 unidades que le carga el
operador de esta maquina una etiqueta de 92 mm de largo por 61 mm de ancho a través
de un brazo metálico con un movimiento preestablecido por esta maquina para
inmediatamente untarla de goma que cada cierto tiempo el operador de esta maquina le
carga, cabe señalar que la maquina al colocar la etiqueta podría suponerse que se va a
caer la botella pero este efecto es reprimido por un brazo con un cojín que lo amortigua
e impide que caiga la botella .
Vale recalcar que esta máquina tiene un proceso de automatizado que cuando la botella
deja de pasar por algún motivo, la cadena transportadora se detiene.
2.3.- Operaciones de la Planta
Esta empresa empieza por encender el caldero para elevar la temperatura del agua al
rango entre 65 y 70 º C desde 17 º C que es la temperatura medio ambiental en Loja, la
tubería que utiliza para transportar el vapor de agua de la caldera a la Lavadora es de 2”
de hierro galvanizado de aproximadamente 3 a 3,10 metros de largo y que actualmente
Pagina 9
no posee ningún aislamiento térmico. Luego de aproximadamente 45 a 60 minutos se
prende la Lavadora .
Se coloca una palada, de sosa cáustica en el tanque de remojado de la botella, para que
quede higienizada completamente la botella por dentro y por fuera ya que generalmente
se trabaja con embases reciclados y solo para pedidos especiales con embases nuevos a
los que también se les da igual tratamiento
La Lavadora, se deja semi-llena con los embases mas sucios siendo sacados en forma
manual que corresponden a la jornada de trabajo del día anterior, generalmente se
introducen en la Lavadora 40 jabas en rieles de 8 unidades, los embases pasan primero
por un tanque de remojado y ablandamiento de las etiquetas el cual se encuentra
generalmente entre 60 y 64 º C temperatura. Luego continúan su recorrido pero boca
abajo dentro de la lavadora para pasar por dos tanques colocados en la parte superior
aquí por medio de tuberías con orificios pequeños como los de una flauta se inyectan a
presión agua fría para su lavado y enguajado final. Aquí se evapora el 50 % del agua que
se utiliza.
La canasta que transporta las botellas en la Lavadora va a una velocidad de 0,26 m/s,
esta maquina posee un sistema de control de esta velocidad, a través de tacómetro,
varios micro interruptores que en conjunto con varios elementos electromecánicos
ponen a funcionar este proceso. Es importante añadir que este proceso consume
diariamente 14 m 3 de agua para entrar en funcionamiento y que el agua es transportada
por medio de moto-bombas con reductores de presión y que posee un panel y mandos
On / Off en la parte frontal superior que indican cuando baja o sube la temperatura, sube
o baja el nivel de agua en los diferentes tanques, cuando debe limpiarse y lavarse los
filtros del tanque de remojado de las etiquetas etc.
De aquí nos comunicamos con el siguiente proceso que es La llenadora este proceso
actualmente forma parte de la línea de embasado del aguardiente Cantaclaro aquí se
llenan cada 2 segundos una botella y se demora 18 segundos en dar una vuelta completa
una botella para salir hacia el otro proceso. Posee además un sensibilizador que sirve
para controlar la cantidad de fluido que debe ir en cada botella .
Pagina 10
Luego se dirige a la corchadora y es aquí donde por presión se le coloca una tapa cada 2
segundos en la botella a través de dos brazos que suben y bajan secuencialmente
conforme van corchando, esta maquina tiene en la parte inferior un motor que trabaja en
conjunto con un reductor de velocidad.
Pagina 11
o Código Denominación Características
CALDERA (MOTORES)
1.- 97852488 -Motobomba Baldor 220/440V; 16/8A; 5.5Hp; 1725rpm
MOTORES
9.- GA77650 ML -1Motor Baldor 230-460V; 6-3A;1725rpm;1-1/2
Pagina 12
o Código Denominación Características
CORCHADORA (MOTOR)
32.- M3538 - Baldor Industrial con selector de 208- 230/460v; 2.1 2A; 1725rpm; ½
velocidad modelo 350
33.- -Un Motor Baldor con reductor de
velocidad
ACCESORIOS
34.- - trabaja con fusibles de ¼
ETIQUETADORA(MOTOR)
35.- P602024 -Un motor que mueve la cadena 230/460v; 6 2/3A ; 1725rpm;2
pequeña de la etiquetadora UL-
Underwriters Laboratorios
36.- LR- 19363 -Un motor que acciona una 230 voltaje alto: 460;2.0-1.0A;
pequeña bomba de aceite 1725/1425 rpm ; 1/2
37.- -Un motor de control de la cadena 230-460v; 5.8-2A ; 1710rpm; 1-1/2
grande
ACCESORIOS
38.- -Una bomba de aire Litteton 120 v; 6 vatios de potencia, 60Hz
39.- -Dos Válvulas Skiner Electric 120 - 110 hz: 50;150 psi vatios: 101/64
-1/16(diámetro de los orificios) valve
:volts:120 hz: 80volts; 110 hz: 50
150 psi vatios: 101/64-
1/16(diámetro de los orificios
Tabla 2.1.- Descripción de motores y accesorios de los procesos productivos del aguardiente cantaclaro
2.5.- Variables actuales. Concepción de la automatización de la planta
La tabla 2.2 nos permite conocer que hace cada componente de los actuales equipos que
posee esta empresa, así como nos indica a ciencia cierta que tipo de señales tienen estos
instrumentos.
Son equipos de la década de los ochenta y la mayoría de las señales son analógicas,
actualmente la lavadora funciona utilizando equipos para medir la temperatura, presión
pero le hace falta trabajar con instrumentos para medir la cantidad de sosa, temperatura
y flujo de vapor que suministra la caldera a esta máquina.
Pagina 13
Sus equipos se protegen principalmente con Contactores trifásicos de 220 v , Relé
térmicos y fusibles los mismos que no son suficientes ya que no cuentan con puestas a
tierra u otras formas de protección. La corchadora no cuenta con un elemento para
calibrar la presión con que se corchan las tapas en la botella.
Tabla 2.2.- Listado de señales que dan los actuales equipos de ILELSA.
Pagina 14
2.5.1.- Caldera
Los componentes de la caldera tienen dos variables de entrada que son: Fc, flujo de
combustible, e , temperatura del agua, el diagrama muestra una salida que la llamamos
flujo de vapor Fv, y finalmente las perturbaciones son el Cc cantidad de líquido y Cl
cantidad de combustible.
Cc Cl
Fc
Fv
e
Pcm
s
Fv
LAVADORA
Fl Na
Pagina 15
Fl = flujo del líquido.(agua)
c).- Variables de Salida de la Lavadora.
s = temperatura del agua a la salida.
Na = nivel del agua.
La variable de salida Na es una variable importante del sistema al igual que la
temperatura. Esta última se registra, pero el nivel podría medirse y este control
reduciría el efecto de la perturbación sobre la variables controladas porque de estas
variables depende el flujo de vapor que circula por el serpentín de la lavadora
d).- Perturbaciones
Pcm =Variaciones de temperatura en el tanque, ocasionadas por el flujo de vapor
pérdidas al medio.
2.5.3.- Llenadora
Aquí los sensores que se pretenden colocar permitirán saber el estado de las botellas
además de contarlas. Lo importante aquí es saber que tipo de variables son analógicas y
digitales, esto con la finalidad de poderlas sensar en el futuro.
Faguar Fagua
F.a Na
LLENADORA
Pagina 16
Na = Nivel del aguardiente en la botella.
c).- Perturbaciones
Faguar = falta de aguardiente
Fagua = falta de agua
2.5.4.- Corchadora
Lo vamos a trabajar también como un proceso de lazo abierto en el que voy a utilizar
un sensor de proximidad parecido al que se utiliza en la llenadora, aquí cada media
vuelta de está máquina se encapsula la tapa de plástico a la botella llena de aguardiente
Tenemos que saber con que frecuencia salen las botellas llenas así como la velocidad.
No necesita de ecuaciones ya que aquí el contador solo va a servir para controlar.
Ft Cc
CORCHADORA
Fb Bc
Este proceso esta conformado de las siguientes variables una de entrada Fb, una de
salida Bc y dos perturbaciones Ft, Cc respectivamente.
a).- Variable de Entrada:
Fb = Flujo de botellas.
b). Variable de Salida
Bc = Botellas corchadas. ( Cada 1.5 segundos ).
c).- Perturbaciones.
Ft = Falta de tapa
Cc = Colocación de cauchos en los tambores rotatorios.
Este proceso al ser automatizado se va ha encargar de medir ( nivel de licor )y contar las
botellas que están listas para ser empacadas y ser posteriormente comercializadas.
2.5.5.- Etiquetadora
Pagina 17
Este proceso, de ser automatizado se va ha encargar de medir y contar las botellas que
están listas para ser empacadas.
Bc Be
Bc ETIQUETADORA
Pagina 18
2.6.- Problemática presente y su ubicación cronológica
En países industrializados como por ejemplo España el embotellado consiste en llenar
las botellas de una cantidad en conformidad con la reglamentación, de un volumen
preciso de aguardiente, dejando el vacío necesario para la puesta del tapón y
eventualmente una cámara que permita una cierta dilatación.
La mayor parte de las bodegas de nuestro país, visitadas disponen de su línea de
embotellado, incluso hay algunas que solo crían y embotellan, comprando el aguardiente
a personas particulares.
La línea embotelladora de cualquier bodega debe llevar a cabo los siguientes cometidos:
-Lavado e higienizado de las botellas
-Embotellado propiamente dicho
-Taponado o corchado
-Etiquetado.
Puede darse el caso en que además tengan otras funciones como encartonado,
paletizado, envoltura en film de plástico, encajonadoras, etc...
Las líneas de embotellado han sufrido rápidos avances en los últimos tiempos. Se han
pasado de las embotelladoras manuales, o de las automáticas pero de gran tamaño, a una
línea de reducido tamaño pero totalmente automatizadas. Así es raro encontrar
industrias con embotelladoras manuales, ya que incluso para pequeñas producciones se
tienen embotelladoras automáticas a medida. En producciones de aguardiente es
frecuente encontrar embotelladoras de incluso 50.000 botellas / hora, lo cual es algo
lógico ya que están dedicadas a grandes producciones.
2.6.1- Lavado de botellas
Antes de proceder al envasado del aguardiente, es necesario lavar cuidadosamente las
botellas. Un perfecto lavado y desinfección es muy importante antes de la etapa de
llenado. Ya sean nuevas o usadas, las botellas hay que desinfectarlas en profundidad.
Las botellas nuevas a menudo suelen contener impurezas químicas, polvo o partículas
de vidrio. El perfecto lavado y desinfección de las botellas es una importante etapa
previa al llenado. En esta etapa se realizan de forma automática los ciclos de lavado que
comprenden:
- Enjuague de las botellas
- Lavado con solución de sosa en caliente
Pagina 19
- Enjuague con agua caliente (70º C)
- Enjuague con agua a temperatura ambiente (15-25º C)
Las lavadoras están provistas de tanques de reserva con las soluciones de lavado,
válvulas para suministro de las mismas por vapor y boquillas para el rociado a presión
de las botellas con dichas soluciones. Con el enjuague primero se eliminan las
impurezas groseras. Con el lavado con una solución de sosa en caliente se consigue una
buena limpieza química y desinfección de la botella.
Se puede incorporar el ciclo completo de limpieza antes dado y de hecho se hace en
muchos casos, incluyendo un lavado con detergente en caliente (70-75º C). En otros
casos se suelen lavar las botellas con soluciones de SO2 al 1.5-2% con lo que se
destruyen los microorganismos, el proceso de lavado dura unos 15 a 20 minutos,
incluido tiempo de secado ya que inmediatamente pasa al siguiente proceso.
2.6.2.- Embotellado
El embotellado consiste en llenar botellas, de una capacidad en conformidad con la
reglamentación de un volumen preciso de aguardiente, dejando el vacío necesario para
la puesta del tapón y eventualmente una cámara que permita una cierta dilatación. Entre
los numerosos sistemas de embotellado, explicaremos solo los que son más
generalizados para los aguardientes y estos métodos son los siguientes:
a).- Llenado siguiendo el sistema de los vasos comunicantes. De este modo las
botellas son llenadas hasta alcanzar el mismo nivel que el aguardiente tiene en la cuba
de la llenadora. Este sistema tiene el inconveniente de ser lento pero por otra parte es
muy simple.
b).- Llenado por dosificación mediante pistones u otro método. Este procedimiento
se sigue cuando se quiere fijar de manera muy exacta el peso o volumen del liquido a
embotellar.
c).- Llenado por vacío. Consiste en hacer un vació en la botella, lo que obliga a la
aspiración del líquido.
d).- Llenado higiénico. En este caso se produce la esterilización de botellas, circuitos
embotelladora, etc., Durante todo el tiempo de trabajo se mantienen las condiciones
higiénicas operando en atmósferas de SO2, CO2. El SO2 tiene el inconveniente de atacar
a los materiales de que están construidos las máquinas. Junto a la operación principal de
llenado del aguardiente en botellas hay otras auxiliares tales como:
Pagina 20
- Lavado de botellas retornadas del mercado
- Enjuague y escurrido de botellas sin estrenar
- Inspección de botellas vacías y llenas
- Descapsuladoras y destaponadoras
- Volteadoras de botellas y agitadoras
- Taponadoras y capsuladoras
- Etiquetadoras
2.6.3.-Estudios de casos
Se tomara como ejemplo empresas nacionales que han mejorado su producción a través
de la automatización de sus procesos de embasado de aguardiente, y estas son las
siguientes:
Cuenta con una planta industrial moderna, una amplia capacidad instalada y maquinaria
calificada de acero inoxidable que permiten realizar procesos automatizados que
garantizan una producción de alta calidad, bajo el manejo de nuestros profesionales.
Fue fundada hace 50 años por Don Jerónimo Ricaurte Dávalos, la producción de licores
se inicia en forma manual y la distribución abarca a Quito y sus alrededores, a la cabeza
de la fabrica se encuentra la tercera generación quienes han dado inicio a la
automatización de los procesos productivos cubriendo el mercado nacional con oficinas
de distribución y vehículos de repartición
b).- ZHUMIR
Podemos indicar que la embotelladora esta ubicada en la avenida Gran Colombia 21-
157 de la ciudad de Cuenca y que es la pionera en está rama en el Sur del país, ha
mejorado su mercado por lo que se vio en la necesidad de ampliar la capacidad de
producción, y esto gracias a que modernizó el funcionamiento de su maquinaria en
forma sincronizadas a través de la automatización y la robotización de su empresa.
Pagina 21
las demás fábricas respeten está presentación además de utilizar la etiqueta en las
dimensiones de la fábrica CANTACLARO. Tiene mayor cantidad de botellas-horas
producidas. Ver [16].
Para tener una visión mas exacta de lo que esta ocurriendo es necesario realizar dos
tipos de cálculos, consumo de la lavadora y las pérdidas que se dan a través de las
paredes del tanque
-Consumo de la maquina:
1) Consumo de energía para elevar la temperatura del agua.
2) Consumo de energía por pasar por el agua las botellas.
- Las pérdidas que se dan a través de las paredes del tanque:
1) Pérdidas en las paredes laterales del tanque.
2) Pérdidas en el fondo del tanque.
3) Pérdidas en la tapa del tanque.
Pagina 22
C1 185329,46 kcal. (lo llevamos ha kilowatios hora con el equivalente de Joule).
1kWh
185329,46 kcal. 214.50kWh
864 kcal
214.50kWh 1000 W
. 30643 ,098W
7 horas diarias de trabajo 1 kW
Pagina 23
Consumo número Por elevar la temperatura Por el paso de las botellas
del agua del tanque por el tanque.
C1 30643,098 W
C2 356,40 W
El calor que se pierde a través de las paredes del tanque de remojado de botellas de la
lavadora ,se lo calcula con las siguientes formulas, para las paredes verticales y las
horizontales. Ver [11].
Q = h A ( Ts - T ) . (2.4)
Q = Calor que se pierde a través de las paredes del tanque.
valores:
2
22,5 * 10 6 m s
Pagina 24
: viscosidad cinemática del aire porque esta utilizando la transferencia de calor al aire.
2
15,89 *10 6 m s
42 º K 1,09m
1
9.8 m
3
311 K
2
s
Ral 4
; cuando hay un incremento de temperatura
10 m
3,57 10
s2
t, 1º K, va ha ser igual a 1 º C.
4
0,0531736 m
Ral s2
m4
3,57 10 10
s2
Ral 148945873,9 ADIMENSIONAL
Nul : Número de NUSSELT.
2
1
0,387 Ral 6
Nul 0.825 8
(2.8)
9
27
1 0, 429
16
Pr
70,04 0,026W
mº K
h
0,3425m
Pagina 25
W
h 5,3174940
m2 º K
Q1 5,317
W
0,3706m 2 42 º K
m2 º K
Q1 82,78W
70,74 0,026W
mº K
h
0,2611m
1,32236 W
mº K
h
0,2376m
h 7,04 W
m2 º K
Q2 7,04
W
2
0,25m 2 42º K
m ºK
Q2 73,96W
Este cálculo fue realizado tomando en cuenta la proporcionalidad de las pérdidas en las
demás secciones del paralelepípedo que es la forma que tiene este tanque.
Q3 Y Q4 1165,45 x 2 2330,91W
42 º K 1,09m
1
9 .8 m
3
s2 311 º K
Ral
m4
3,57 10 10 2
s
Pagina 26
m4
1,44
Ral s2
m4
3,57 10 10
s2
Ral 4833613445 ADIMENSIONAL
1
Nul 0,15 Ral 3 ; siempre y cuando se cumpla que 107 Ral 1011 (2.10)
Nul 0,154833613445
1
3
253,61 0,026W
mº K
h
1,09m
h 6,049 W
m2 º K
Q3 6,049
W
2
11,61m 2 42º K
m ºK
Q3 814,6877W
42 º K 1,09m
1
9.8 m
3
311 K
2
s
Ral 4
10 m
3,57 10
s2
m4
1,44
Ral s2 4833613445 ADIMENSIONAL
10 m4
3,57 10
s2
Sustituyendo los datos en la fórmula 2.10 tenemos:
Nul 0,154833613445
1
3
Pagina 27
253,61 0,026W
m ºK
h 6,049W
1,09m m 2 K
Q5 6,049
W
2
3.24m 2 42 º K 823,39W
m ºK
LATERALES
LATER LATERAL LATERAL FONDO TAPA
3,93 m.2x2 0,3706 m.2 0,25 m.2 3,2067 m.2 3,24 m.2
Q1 2330,91W
Q2 82,78 W
Q3 73,96 W
Q4 814,68 W
Q5 823,39 W
Pt : perdida total
Pt Qea Qcb Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 (2.11)
Qea : Consumo por elevación del agua.
Pt
Gvap (2.12)
fg
vfg dato sacado de tablas, 119 Kcal. / kg. x 4,1868 kJ / kcal. x 1000 J/ 1 kJ = 498229,2
J / kg
35125,208 W
Gvap
498229,2 J / kg
Gvap 0,070kg / s
Pagina 28
2.8.- Análisis del aislamiento térmico de la tubería que lleva el vapor de agua de la
Caldera a la Lavadora.
determina con base en criterios técnicos económicos, teniendo en cuenta el costo del
combustible y el tipo de aislante y su costo.
R1
Fig.2.12.-Se indica la tubería que lleva el vapor de la caldera a la lavadora, utilizando un aislante térmico
cualquiera.
La cantidad de calor que atraviesa la sección del material es:
2Kl (t1 t 2)
H Que en función del gradiente de temperatur a.
R2
Ln( )
R1
dt
H 2Klr ( ) Para la parte posterior de la emvoltura.
dr
dt 2Kl (t1 t 2) dt 2K (t1 t 2)
2Klr ( ) 2 KR1( )
dr R2 dR1 R2
Ln( ) Ln( )
R1 R1
Pagina 29
dt t1 t 2 122 C 17 C
C
126 , por unidad de longitud
dR1 R2 3,54 cm
R1 x Ln( ) 2,54 Ln
R1 2,54
Ahora para la parte exterior del gradiente de temperatur a.
dt t1 t 2 122 C 17 C
C
90,51 , por unidad de longitud .
dR 2 R2 3,54 cm
R 2 x Ln( ) 3,54 Ln
R1 2,54
Cambiando el grosor del aislante se consigue los siguientes resultados :
4 “ 24,30 º C 17 ºC
Tabla.2.5.-Resultados de cómo incide el aislante en la cara que esta en contacto con el tubo y fuera de el,
conforme se lo va aumentando.
Pagina 30
CAPITULO 3: SIMULACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
3.1. Introducción
Cuando los procesos tecnológicos envejecen, el equipamiento deja de ser del todo
confiable, los instrumentos alteran su exactitud en las mediciones, el desgaste de las
partes mecánicas acelera los ciclos de mantenimientos, chequeo y limpieza, los gastos
energéticos se descuidan (normalmente se incrementan), se deteriora la cultura
tecnológica y por con siguiente se incrementan los costos de explotación. Una de las
medidas de mayor impacto empleadas internacionalmente en la actualidad es la
ejecución de proyectos de modernización que atacan directamente los problemas
puntuales que se han presentado en la tecnología.
Este tópico nos permite hacer la Dinámica del balance del flujo de agua en el tanque de
remojado de la lavadora con los datos encontrados en el capitulo dos, de manera de
realizar la modelación y la simulación matemática de este proceso.
Pagina31
Fig.3.1.- Tanque de remojado de las botellas
dM
Q1 Q 2 VARIACION DE LA MASA EN EL TIEMPO (3.1)
dt
Donde:
Q2 Q Flujo de salida igual , Q Flujo de entrada
M salida (caudal másico)
Q1 entrada (variación de caudal de entrada m3/s)
Se considera como variación a Q1 o Q2
Q1 Q1 Q . (3.2)
Forma Operativa
Cuando Q const . consideramos que el flujo no es constante e independiente de una
función de la reserva M;
Q2 Q2 M f M (3,3)
La función de transferencia del diagrama de bloque Fig.3.2 seria:
M s 1
W s (3.4)
Q1 s
Taire Fv H5
H3
Q1 H
Pagina32
a)Entrada:
Si Q1 = Q2(M) es lineal entonces la ecuación de balance será lineal:
H 3 Cantidad de calor que entrega el serpentín al agua
b)Salida:
Temperatura del agua a la salida.
H Altura del agua en el tanque.
C)Perturbaciones:
Taire Temperatura del aire.
H 5 Pérdidas por el paso de las botellas por el tanque.( Pertur. origen interno )
ya que de la cantidad de botellas también depende la a la salida
Fv Flujo de vapor
Si Q Q2 (M ) es lineal entonces la ecuacion de balance sera lineal
coeficiente de gasto
w => área de la sección transversal del orificio de descarga.
g => aceleración de la gravedad. Finalmente se obtiene la ecuación
dH
S w 2 gH Q1 (3.9)
dt
Si efectuamos la linealización de la función nos queda la figura 3.3
Pagina33
1
K => coeficiente de transferencia del objeto. K donde: (3.13)
k2
k 2 Rango al que se mueve y que es 0,57 encontrado exp erimentalmente
Los valores que se indican a continuación son datos en su mayoría que se los ha
obtenido con mediciones en la planta
Ho = 0,26 m
Qo2 Qo1 5,55e 4 m3 / s
Pagina34
T = 20,3 , todos estos valores reemplazados en la formula (3.11), dan como resultado
la siguiente función de transferencia:
1,75
W= (3.14)
20,3 s 1
d
CV H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 , de donde : (3.15)
dt
d Q1C1 Q2 C 2 H 3 Sh( Vv am ) H 5
dt CV CV CV CV CV
Q2 Q H 3 Sh( vap amb ) H 5
S 2 2 1 1 (3.16)
V V CV CV CV
2 1
1 Q11 H 3 Sh( va am ) H 5 Q
( ) S 2
V C V
1
2 Siendo esta la función de transferencia que se va ha utilizar
S 1,83e 4
Pagina35
- H 3 h1 S1 V a ; donde:
Este esquema consta se un escalón para poder variar el flujo de agua a la entrada, mas
un componente que lleva la función de transferencia (3.14), un bloque sumador, un
bloque multiplicador que multiplica una constante por el área, 3 relojes digitales
colocados uno a continuación específicamente a la salida de cada bloque que afecta a
este sistema. Además de un bloque scope que le permite visualizar las graficas de las
figuras 3.5 y 3.6 respectivamente.
Pagina36
Fig.3.4.-Esquema de la simulación utilizada para controlar el nivel con variación
de caudal a la entrada.
3
Fig.3.5.-Esquema en el que se aumenta el flujo de 5,5e-4 a 5,4e-3 m
Pagina37
3
Fig.3.6.-Resultados de lo que se sucede cuando se disminuye el flujo de 5,5e-4 a 5,6e-5m
4 m3
primera parte de la ecuación (3.16), donde Q = caudal = 5,55 e , V = volumen =
s
kcal kg 1
3,026 m 3 , Cp 1 , 1000 3 (el bloque , representa división, para todos los
kgº C m V
bloques que se conectan a este, así mismo el bloque C5 que en la grafica 3.7 esta con
plomo es una constante representa el producto de C y cuyo valor es:
kcal 427 kgrm 9,81W s
Cp x = 1000 x x 4188870 W s , este valor es utilizado en
m3 º C 1kcal 1 kgrm
Pagina38
122 º C – 17 º C = 105 º C105 º K, h1 => coeficiente de transferencia de calor (9.8
W
2
) y S1=> área del intercambiador es igual a( 9,038m 2 ) .
m ºK
Tenemos porque así lo requiere H4 una diferencia entre la temperatura de la superficie
del tanque menos la temperatura del ambiente, por lo que se coloca un valor que
representa siempre la diferencia entre ambos miembros., aquí se puede ver un reloj
digital que esta representado con color amarillo monitorea esta diferencia de
temperatura que se da a la salida de estos bloques.
El valor de H5 es una constante en W, el cual entra a un bloque multiplicador con los
demás componentes que esta parte de la ecuación requiere.
Todos entran a un bloque sumador para luego pasar al bloque de la función de
transferencia ya encontrada, luego a la salida de este hay un reloj digital y un scope o
indicador de la grafica que necesitamos todo representado en la grafica 3.7 con color
amarillo.
El bloque que esta con color rojo se lo va ha colocar en aquellos lugares donde se desea
hacer un cambio.
Pagina39
Fig.3.8.-Resultados de los que sucede cuando se aumenta la temperatura ambiente 40,1º C.
La grafica 3.10 interrelaciona tanto las figuras 3.4. y 3.7. de manera que al variar el
caudal de entrada, la temperatura del aire, entre otros parámetros tendremos algunos
valores a la salida de que son resultado de este modelo.
Pagina40
Fig.3.10.- Esquema de interrelación entre figura 3.4. y 3.7.
Pagina41
Fig.3.12.-Resultados de la interrelación nivel-temperatura cuando
se incrementa la temperatura ambiental
La grafica 3.13, nos indica como vamos a controlar las variables de entrada H3 y
Q1,con los reguladores de control ON/OFF ( reguladores de nivel y temperatura
respectivamente).
Es importante añadir que Ho y To son las tareas a las que se desea que trabaje el
regulador propuesto partiendo de sus valores nominales, de donde se parte para las
pruebas experimentales.
Pagina42
1. Cuestiones económicas. Cuando los aspectos económicos no son una limitante
en el proceso de modernización, entonces se puede emplear la mejor tecnología
disponible en el mercado y atacar a la mayoría de todos los problemas presentes
y detectados en el proceso de identificación.
Pagina43
3.7.1.- Propuesta de automatización empleando PLCs
Pagina44
3.7.1.1- Nivel inferior o primario o de campo.
Los actuadores: En este punto se centran todos los equipos sobre los cuales
recae la señal de mando proveniente del elemento de control para que actúe
directamente sobre el procesos tecnológico, es decir estos a partir de una señal de
control o mando que puede ser una señal estándar analógica, 4-20mA, FF, HART, etc.
provocar la actuación directa sobre el proceso cerrando continua o discretamente el flujo
de un fluido, la parada de un motor, el cierre o apertura de un pistón neumático, de un
contactor eléctrico, de un interruptor.
Pagina45
1. Visualización gráfica del proceso tecnológico (Variables digitales y analógicas)
2. Centralización de todas las variables en un punto común del proceso
3. Registro gráfico del comportamiento de las variables en tiempo real
4. Almacenamiento
5. Acciones de control
Todas estas exigencias pueden suplirse de diversas formas, con el empleo de interfases
gráficas desarrolladas desde programas SCADAS instalados en sistemas
computacionales, ya sea en una sola computadora dedicada o una red de éstas.
En la figura 3.14 puede verse que el nivel superior esta conectado con el nivel inferior a
través de varias vías de comunicaciones, que pueden ser, usándose en un caso canales
ETHERNET 10/100Mb y en otro usándose directamente o formando una pequeña red
de campo sobre el estándar físico RS485. Puede verse además que tanto el visualizador
de campo como la computadora pueden acceder a la información medida primero (por
los sensores) y procesada después por los PLC usándose el soporte físico de
comunicaciones en este momento disponible.
Cuando las necesidades de supervisión no son altas y las condiciones del medio así lo
permiten se puede utilizar sistemas de supervisión ubicados en el propio nivel de
campo, esto es utilizando visualizadores de campo u operadores de panel, con estos
aparatos se logra un cierto nivel de interacción gráfica, medición literal y animada de las
variables en tiempo real, navegación entre todas las pantallas de procesos configuradas,
etc., en el caso menos exigentes de supervisión donde no sea necesario disponer de
pantallas gráficas se pueden utilizar procesadores de textos o de barras donde la
información se muestra en un display de forma muy limitada.
Pagina46
Teniendo en cuenta lo antes expuestos hemos previsto dos variantes de modernización
de la Industria Licorera y Embotelladora de Loja. S. A. empleándose en ambos casos
tecnología 4-20mA con autómatas programables PLC europeos. Hemos escogido dos
variantes casi idénticas pero con diferentes fabricantes para demostrar que la diferencia
de precios es un factor muy importante a tener en cuenta en el proceso de selección.
En este caso se presenta una pequeña arquitectura de control formada por elementos
componentes del nivel de campo, entre los cuales tenemos dos PLC Simatic S7-300 y
un visualizador de campo Op37. Ver figura 3.15.
Todas las señales centralizadas en los PLC son visualizadas de forma local en el
visualizador de campo a través de pantallas gráficas. Se prevé un mínimo de 5 pantallas,
una para cada uno de los procesos fundamentales de la planta y una general. Desde el
propio visualizador se podrá accionar sobre los equipos eléctricos por medio de teclas
funcionales disponibles en él. Ver figura 3.16.
Pagina47
Figura 3.16.- Arquitectura con PLC de K. Moëler.
Todas las señales de la planta son incorporadas de forma general a esta arquitectura, la
cual resulta ser una arquitectura muy simple compuesta por un mínimo de equipos y con
la cual se puede lograr suplir las necesidades planteadas en el capítulo anterior.
Pagina48
2. Medición de presión con manómetros con contactos eléctricos. Los límites
de presión se llevan al elemento de control como señales digitales ya que las
analógicas complican el proyecto, y libres de potencial. Estas constituyen
entradas digitales. Se emplearán en todos los puntos de medición de presión
principalmente en la corchadota. Los otros puntos mantienen el manómetro sin
contacto.
inverso (51), ambas por fases del motor. Los equipos que se encuentran en este caso
se pueden ver en el listado de variables eléctricas del capítulo 2. Más detalles ver
[3].
5. Válvula Solenoide para el control del estado de los motores eléctricos: Todos
aquellos que poseen arrancador magnético como el que se muestra en la figura
no solo podrá ser supervisados desde el visualizador del sistema de control sino
Pagina49
que podrán ser activados de forma remota, es decir directamente de la pantalla
gráfica que se configure en el visualizador. En este caso se encuentran:
Como las arquitecturas de las figuras 3.15 y 3.16 se construyen con dispositivos
pertenecientes al nivel de campo solamente, se prevé el
empleo de un sólo bus de comunicaciones sobre el estándar
físico RS485 que en dependencia de la tecnología escogida y
el protocolo de comunicaciones se pueden conseguir
velocidades de hasta 12Mbytes. Al escoger el PLC Sucos
PS4-200 estamos asumiendo una velocidad de transmisión
de hasta 1.5Mbytes, suficiente para el nivel de señales a
Pagina50
tratar, la dinámica de las mismas y su concepción de control.
Pretendemos, por los aspectos antes mencionados emplear como mejor propuesta a la
tecnología con PLC Sucos PS40-200. En este caso el uso del protocolo SUCONET K
sobre el soporte RS485 permitiendo la comunicación básica y por defecto de
185kbaudios de los equipos que aquí se conectarán. Como puede verse en la figura 3.16
se utilizaría pues dos PLC con sus correspondientes módulos de comunicaciones
SUCONET K y un visualizador de campo de la gama media.
Una vista delantera de este tipo de PLC es la que se muestra en la figura arriba. En ella
se pueden apreciar las señales que componen el módulo compacto del PLC en el que se
encuentra incluido en la CPU un nivel mínimo de señales. Estas señales dependen del
tipo de CPU que se haya seleccionado.
También disponen de buses incluidos para crear descentralización tanto local como
remota de sus posibilidades de captación de señales provenientes de los sensores. Para
más detalles consultar la bibliografía [4 ].
Pagina51
Figura 3.17.- Arquitectura con Tarjeta de Adquisición DAQ.
Como puede apreciarse de la figura 3.17 se muestra una arquitectura con una única
tarjeta de Adquisición de Datos en la cual se centran todas las acciones de
procesamiento y comunicaciones y mediante un bus de campo ésta se conecta con los
terminales de adquisición de señales o bloques transductores los cuales se instalan
directamente en el campo sobre un chasis.
Otra forma de medir las señales y transferir los datos al ordenador es usando Tarjetas de
Adquisición de Datos, llamadas comercialmente tarjetas DAQ. Estas tarjetas poseen
Convertidores Analógico / digitales (ADC) y Convertidores Digital / analógicos (DAC)
que permiten la entrada / salida de señales analógicas y digitales.
Los datos son capturados mediante un ADC usando un proceso de muestreo. Muestrear
una señal analógica requiere la toma de muestras de dicha señal en tiempos
determinados, tiempos discretos. La frecuencia en que la señal es muestreada es
conocida como Frecuencia de Muestreo. El proceso de muestreo genera valores de la
señal a intervalos de tiempo conocidos.
Pagina52
La frecuencia de Muestreo determina la calidad de la señal analógica que se convierte.
Cuanto más alta sea la Frecuencia de muestreo mejor será la conversión de la señal
analógica, tendrá mayor parecido con la señal real. La frecuencia mínima de muestreo
requerida para representar la señal adecuadamente debe ser como mínimo dos veces la
frecuencia máxima de la señal analógica que se desea convertir (Principio de Nyquist).
Si la señal es muestreada a una Frecuencia de Muestreo menor que dos veces la
frecuencia máxima de la señal, se produce el efecto de Aliasing.
Una vez que la señal ha sido muestreada, sus muestras necesitan ser convertidas a
código digital. Este proceso se llama conversión Analógico-digital. La mayoría de las
tarjetas también poseen un multiplexor que actúa como un interruptor para los diferentes
canales del ADC. Esto hace posible capturar diferentes señales analógicas en paralelo,
el inconveniente es que la Frecuencia de Muestreo debe ser dividida por el número de
canales en paralelo que posee la tarjeta.
Dependiendo de la precisión del ADC, puede ocurrir que los cambios más pequeños de
voltaje de la señal analógica no puedan ser representados digitalmente. Por ello la
resolución es una característica muy importante en las tarjetas ADQ.
Pagina53
3.8.6.- ADC No lineales
No siempre ocurre de esta manera. Sólo las tarjetas DAQ perfectas son así, estas
tarjetas, aunque existen, tienen un elevado costo, y normalmente se encuentran en el
mercado tarjetas que tienen una pequeña variación lineal.
Normalmente, las tarjetas DAQ se instalan en los buses de alta velocidad del PC como
los buses PCI. En función de la velocidad de la placa base del PC, la velocidad de
transferencia de datos máxima entre componentes de dicha placa base suele estar entre
el microprocesador y la memoria con valores que van desde los 20Mhz hasta los
40Mhz. Para mejorar la transferencia de datos, se implementa el Bus Mastering, que
permite a las tarjetas DAQ transferir datos directamente a la memoria, y con ello se
logra acelerar el proceso de adquisición de datos.
Pagina54
3.8.9.- Convertidores Digital / Analógicos (DAC)
Esto permite a las tarjetas de este tipo generar una señal analógica de salida, con
voltajes en corriente continua (DC) o corriente alterna (AC). Al igual que el ADC, los
DAC se encuentran limitados por el número de muestras que pueden procesar y el
número de bits que usan para convertir el dato digital en señal analógica.
Pagina55
-Posibilidad de transferencia de datos A/D convertidos por interrupción o DMA.
-Un Temporizador / contador INTEL 8253-5.
-Dos canales de salida D/A con resolución de 12 bits. Con rango de salida de 0 a
+5V o 0 a +10V.
-16 entradas digitales compatibles TTL/DTL.
-16 salidas digitales compatibles TTL/DTL.
- Canales: 16 single-ended
- Resolución: 12 bits
- Rango de entrada : Bipolar : ± 5V, ± 2.5V, ±12.5V, ± 0.625V, ± 0.3125V.
- Sobre Voltaje: Continuo ± 30V máx.
- Convertidor: HADC574Z.
- Velocidad de Conversión: 30 Mhz. máx.
- Precisión: 0.015 % leyendo ±1 bit
- Lineal en: ± 1 bit
- Modos en Trigger: por software, por placa o externo.
- Transferencia de datos: Control por programa, por interrupción o DMA.
- Canales: 2 canales
- Resolución : 12 bits
- Rango de salida : 0 a +5V o 0 a +10V.
- Dispositivos Analógicos: AD7541AKN o equivalentes.
- Lineal en : ± 12; bit
- Settling Time : 30 microsegundos.
Pagina56
d). Salidas Digitales
-Canal: 16 bits.
- Nivel: TTL compatible.
-Voltaje de salida:
- Bajo 8mA a 0.5V máx.
- Alto 0.05mA a 2.7V máx.
-Temporizador / contador programable
-Dispositivo: INTEL 8253
- Contadores: 3 canales de 16 bits.
- Entrada, puerta: TTL/DTL/CMOS
- Base de Tiempo: 2MHz.
e). Canal de Interrupción
-Nivel: IRQ 2 a 7, seleccionadle por jumpers en placa.
- Permitido: Vía S0, S1 y S2 del registro de CONTROL.
- Canal DMA ISMM
- Nivel: 1 o 3, seleccionable por jumpers en placa
- Permitido: Vía S0, S1 y S2 del registro de CONTROL.
Pagina57
Figura 3.18.- Automatización de la lavadora con PLC.
Pagina58
También se incluye en este proceso la modificación que sufre el esquema eléctrico en la
cual se puede realizar dicha comparación con el esquema original, las modificaciones
responden a la necesidad de no sólo medir el proceso y visualizarlo de forma
centralizada en un visualizador de campo sino a la posibilidad de operar la lavadora de
forma remota desde el propio visualizador. Debido a que estos equipos no disponen de
grandes capacidades de memoria para almacenar los datos que los mismos reciben
directamente desde el bus (mejor dicho que los que lo hacen suelen ser muy caros), esta
automatización estaría limitada a:
Para suplir estas exigencias es necesario concebir una arquitectura de control más
flexible, esta misma de la figuras 3.16 y 3.18 se puede hacer empleando un visualizador
de mayores posibilidades técnicas, esto trae un inconveniente y es que incrementaría
considerablemente el costo de inversión debido al alto precio de los visualizadores con
considerable memoria.
Pagina59
4 Control de Nivel.
5 Control de velocidad de la canasta.
6 Arranque remoto de los equipos eléctricos.
Pagina60
4 Para evitar el atascamiento de botellas en la toma de las mismas por la
canasta se instalará otro sensor de proximidad el cual estará enviando señales
constantemente de presencia de botellas, cuando estas señales se prolonguen
en un cierto tiempo emitirá una señal al PLC para que detenga la marcha del
motor principal.
5 Con la confirmación de trabajo de la zaranda y los correspondientes niveles
de los tanques de remojado, enjuagado y lavado todo el proceso de control
de nivel y temperatura se sucede automáticamente. Estos se describirán en
capítulo posteriores.
3.9.6.-Detección y Conteo del Envase, Embotellamiento
Para el conteo de las botellas se situara un sensor de proximidad que captara la posición
de la botella en la zaranda y enviara esta señal de entrada digital al PLC para su conteo
y posterior totalización Ver [21].
Cuando se pierde la sincronización entre las velocidades de la cinta y la zaranda de
entrada puede haber atascamiento de botellas en la entrada de la canasta para evitar esto
es necesario que se bloquee el motor de la zaranda si el operador manualmente evacua
el embotellamiento. Cuando se pierde la sincronización entre las velocidades de la cinta
y la zaranda de entrada puede haber atascamiento de botellas en la entrada de la canasta,
para evitar esto es necesario que se bloquee el motor de la zaranda si el operador
manualmente evacua el embotellamiento, en caso contrario y para evitar problemas
mayores se debe detener el mecanismo principal.
Pagina61
En condiciones iniciales la temperatura medida en el tanque de remojado es la
temperatura ambiente, pero para poder iniciar el proceso de lavado correctamente debe
estar la temperatura entre 60 y 64 ºC y una concentración de % de sosa en el agua de
lavado. Esta última se consigue pesando correctamente de forma manual la cantidad de
sosa que se añada al agua de lavado. En un futuro esta
dosificación pudiera automatizarse.
El nivel de los tanques de remojado, enjuagado y lavado se medirá con flotantes con
contactos eléctricos libre de potencial. El algoritmo de control de nivel es similar al de
temperatura, se prevé el empleo de lazos de regulación ON-OFF donde el nivel de agua
en los recipientes permanece prácticamente constante debido a los volúmenes de agua
de entrada y salida son iguales. Entonces el control de nivel se proyecta más al bloqueo
de la bomba contra nivel inferior y de entrada de agua contra nivel superior.
En todos los casos las señales digitales llegan al PLC proveniente de los flotantes, éste
en la subrutina de programación envía señales a los actuadores correspondientes para
que cierre o abra la válvula de entrada de agua o para que habrá la bomba si hubiese
nivel mínimo, o cierre si hay nivel máximo. Ver [13].
La velocidad de la canasta puede lograrse sin mayores complicaciones, basta con poner
un motor eléctrico más rápido y con las mismas características eléctricas y físicas que el
Pagina62
actualmente instalado. Esta variante de sustitución del motor está dado en que la
velocidad máxima lleva al extremo del regulador mecánico por lo que desde esta vía la
velocidad máxima está en el extremo.
Los equipos tecnológicos que son controlados a través de motores eléctricos pueden ser
arrancados de forma remota desde el visualizador de campo similar a como se hace
directamente con sus palancas o directamente conectando las cuchillas, sólo que en este
caso se realiza de una forma más segura ya que se elimina el contacto casi directo con
la aparamenta eléctrica. En la figura 3.19 se pueden ver algunos contactos destinados al
control a distancia de estos equipos y al mismo tiempo la lectura de contactos
provenientes de los arrancadores magnéticos para indicar en el visualizar su estado
conectado / desconectado.
Para lograr esto basta realizar una modificación sencilla al esquema eléctrico e
incorporar en este las acciones provocadas por las salidas controladas del PLC. Ver
figura 3.18.
Pagina63
Fig 3.20.-Automatización de la Etiquetadora
Existen dos bombas de aire pequeñas de 50psi que trabajan en conjunto con un
compresor para garantizar el aire comprimido que se requiere en el proceso de
etiquetado. Estas bombas formarían parte también del interlock y por esta vía
constituirán lazos de medición de su estado de operación.
Existen además dos válvulas de 150psi y 80Volts que trabajan en conjunto con las
bombas de aire en el control del desplazamiento del mismo. Estas pueden ser
gobernadas también por el PLC como señales de control digital.
También se incorporan las señales de estados del motor de la bomba de aceite de 0.5Hp
y un motor que mueve la cadena de la etiquetadota de 2Hp/230V/6A.
Pagina64
¡
Fig 3.21.-Automatización de la LLenadora
Este es un sistema de una variable de entrada y una variable de salida, la información
viaja en un solo sentido, además no se mide la variable controlada o resultado de la
ecuación, la variable de salida o control se ve muy afectada por las perturbaciones
Posee un motor trifásico de 0.5Hp que mueve un agitador de tapas de forma que éstas
no se acumulen y mantengan una circulación libre hacia la boca de las botellas.
Esta señal es llevada a un visualizador, llegando a un PLC antes a través de una red
SUCONET-K que permitirá al operador saber que esta sucediendo en esta parte de la
línea de embasado tal como se muestra en la figura 3.22.
Pagina65
Fig 3.22.-Automatización de la Corchadora
En tal sentido concluimos que la variante que mejor se adapta a las condiciones reales
de esta planta es la arquitectura de PLC y dentro de ésta la mostrada con autómatas
programables SUCOS PS4-200 por su excelente relación calidad precio, esta se muestra
en el capitulo 4.
Pagina66
CAPITULO 4: VALORACION TECNICO ECONOMICA
4.1.- Introducción
Varias son las variantes de automatización que pudieran emplearse en este caso, pero
por las cuestiones técnicas descritas en capítulos anteriores y las consideraciones recién
expuestas enfocaremos el análisis económico solo a la posibilidad de creación de un
proyecto de automatización empleando una de las dos tecnologías de PLC descritas en
el capítulo 3, es decir realizaremos una comparación técnico y económica de ambas
variantes con el fin de reafirmar nuestra selección.
Es bueno destacar que el equipamiento tecnológico sólo es uno de los diversos gastos de
un proyecto de automatización pues éstas una vez adquiridas deben ser instaladas
correctamente, programadas, puestas en funcionamiento y finalmente incluye la
capacitación del personal que utilizará la misma como una herramienta de trabajo.
Muchas de estas actividades se estiman en un proceso de automatización, emplearemos
las medidas de estimación empleadas en Cuba en el desarrollo de proyectos similares y
teniendo en cuenta la tarifa latinoamericana de proyectos. En tal sentido realizamos el
Página67
desglose del costo de equipamiento y finalmente se estiman los otros elementos a tener
en cuenta en la ejecución de un proyecto de automatización o modernización.
En la siguiente tabla se muestra la arquitectura escogida del PLC para suplir el nivel de
señales y las acciones de regulación. Se incluyen en este costo un estimado por concepto
de materiales y accesorios de montaje.
Periféricos DI DO AI AO REG
Señales de 2
proceso 50 15 8 3 (ON-
OFF) PLC S7-300
CPU312--DP
PS 307
SM 322(16DO)
SM 321 (16 DI)
SM 331 (4 AI)
SM 331 (4 AI)
SM 332 (4 AO)
Señales en
PLC
64 16 8 4 CPU
(Módulos
I/O)
Cantidad de
Módulos
4 1 2 1 0 COSTO ESTIMADO: 7 590.00 USD
Página68
4.2.2.- Costo estimado del visualizador de campo
OP37
COSTO ESTIMADO: 8 500.00 USD
Se estima el costo del PLC más el del visualizador, fíjese que solo estamos haciendo
referencia al PLC previsto en la zona de la Lavadora y otros cercanos como la caldera.
Página69
4.2.4.- Costo estimado de la arquitectura del PLC PS4-200 de Krockner Moëller
En la siguiente tabla se muestra la arquitectura escogida del PLC para suplir el nivel de
señales y las acciones de regulación. Se incluyen en este costo un estimado por concepto
de materiales y accesorios de montaje.
Periféricos DI DO AI AO REG
2
Señales de
50 15 8 3 (ON-
proceso
OFF)
PS4-200
PS4
CPU PS4-MMII-101
SPARE
PS4-108-RX1 (8 DO)
PS4-108-RX1 (8 DO)
PS4-116-DX2 (16 DI)
Cantidad de
Módulos
4 2 1 1 0 COSTO ESTIMADO: 3 270.00 USD
MI 4 TA1
COSTO ESTIMADO: 1 500.00 USD
Página70
4.2.6.- Costo estimado total de la arquitectura con PLC PS4-200 de Krockner
Moëller
Se estima el costo del PLC más el del visualizador, fíjese que solo estamos haciendo
referencia al PLC previsto en la zona de la Lavadora y otros cercanos como la caldera.
No Descripción
Cantidad Estimado (USD)
Tabla 4.6.- Estimado de costo total de la arquitectura del PLC de Krockner Moëller
.
Página71
Cantidad Costo unitario Costo estimado
No Descripción
(Unidades) (USD) (USD)
Sensores de temperatura. Termoresistencia PT100 con
1.- 4 60.00 240.00
convertidor 4-20mA incorporado.
6.- Cables para interiores para alambraje de los armarios. 200m 300.00 300.00
Página72
4.3.- Efecto económico esperado por incidencia tecnológica
735000 10755
PRI = 0.98536
735000 LA INVERSIÓN SE
0.98536 12 11.82 EQUIVALE A 11 MESES. RECUPERARA EN 11
0.98536 30 29 EQUIVALE A 29 DIAS. MESES, 29 DIAS
Por los resultados de la fórmula 4.1 nos damos cuenta que la recuperación de la
inversión puede ser obtenida en apenas 11meses 29 días con la Tecnología Krocner
Moëller, lo que satisface nuestras expectativas iniciales de elegir ésta como la ideal para
la realización de este pequeño proyecto
Este efecto económico lo asumimos de los diferentes problemas que hemos
detectados en la plata Cantaclaro de los cuales se realiza la siguiente estimación
Página73
4.4- Valoración técnica de la propuesta
Página74
CONCLUSIONES
Página75
RECOMENDACIONES.
A pesar que los objetivos fueron totalmente cumplidos no queremos concluir el presente
trabajo sin antes recomendar las siguientes sugerencias:
Página76
BIBLIOGRAFÍA
ENLACES EN INTERNET.
13.-wwwngr@ohm.utp.edu.cu nivel
14.-REDENERG Unión Rev.
(http://www.vros.org/biblioteca/programas/peadt2003.pdf)
15.-Módulos SCADA (http://www.automatas.org/redes/scadas.htm)
16.- www.oas.org.com
Página77
17.- www.mf-ct.upc.es.com
18.- www.mty.itesm.mx.com
19.- www.energuia.com
SOFTWARE UTILIZADOS:
Página78
1. MOMENTO 1
1.2.1 ANTECEDENTES
julio de 1961.
en el siguiente orden:
U.S.A.
manualmente.
distancia.
Loja.
de su empresa.
ZHUMIR así esta a lavan guardia en la fabricación de licores
la fábrica CANTACLARO.
1.2.2 PROBLEMATIZACIÓN:
lavadora y que no solo sale una sucia si no muchas de las veces las
8 unidades, y que al separar las botellas sucias en jabas y
una y otra vez con las botellas; y esto pese a que se han tomado
18000 botellas/hora.