Memoria TFG PliegoPrimGonzalo
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MEMORIA
Resumen
Este trabajo se hizo en el entorno de la Central de Ciclo Combinado de Gas Natural Fenosa,
ubicada en Sant Adrià del Besós. El objetivo principal era analizar de qué manera afecta al
rendimiento del ciclo una parada de mantenimiento en la que se inspeccionan, limpian y, si es
necesario, modifican todas las partes de la Turbina de Gas. En este trabajo se analiza la
parada de mantenimiento que tuvo lugar en 2012.
Este análisis se hace posible gracias a que en cada parada de mantenimiento C (realizada en
la planta cada tres años) se realizan dos pruebas de rendimiento o Performance Test: una
justo antes del comienzo de la inspección y otra justo después. Estas dos pruebas consisten
en poner la Turbina de Gas a plena carga, es decir, a la máxima potencia durante un periodo
de tiempo determinado. Durante el lapso de tiempo que duran las pruebas, se recogen todos
los datos necesarios para luego poder hacer una comparativa y analizar cómo ha afectado la
parada de mantenimiento al funcionamiento de la central térmica.
Sumario
RESUMEN ___________________________________________________ 1
SUMARIO ____________________________________________________ 3
1. GLOSARIO _______________________________________________ 5
2. PREFACIO _______________________________________________ 7
2.1. Origen del proyecto ........................................................................................ 7
2.2. Motivación ...................................................................................................... 7
3. INTRODUCCIÓN __________________________________________ 9
3.1. Objetivos del proyecto .................................................................................... 9
3.2. Alcance del proyecto .................................................................................... 10
CONCLUSIONES _____________________________________________63
AGRADECIMIENTOS __________________________________________64
REFERENCIAS _______________________________________________65
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 5
1. Glosario
AP: Alta presión
CEB: Consumo especifico bruto (kcal de combustible / MWh energía eléctrica producida)
CEN: Consumo especifico neto (kcal de combustible / MWh energía eléctrica producida)
cos(φ): Factor de potencia. Coseno del ángulo entre los vectores de la potencia eléctrica
activa y aparente.
Parada “C”: Inspección de mantenimiento realizada cada tres años en la Turbina de Gas.
PCI: Poder calorífico inferior. Cantidad de energía por unidad de volumen sin tener en cuenta
la vaporización del agua.
PCS: Poder calorífico superior. Cantidad de energía por unidad de volumen teniendo en
cuenta la vaporización del agua.
η: Rendimiento
Pág. 6 Memoria
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Fenosa Pág. 7
2. Prefacio
2.2. Motivación
Cada tres años se produce una parada “C” en el grupo 4 (grupo perteneciente a Gas Natural
Fenosa) de la Central de Ciclo Combinado de Sant Adrià del Besòs. Esto implica el
desmontaje al completo de la Turbina de Gas, su limpieza total, la observación, revisión y
ensayo de todos sus componentes y el posterior montaje, con los arreglos que hayan
requerido las distintas piezas realizados, que dependiendo del desgaste de estas, puede
llegar a ser necesario la sustitución completa.
A finales de setiembre de 2015 se llevó a cabo una nueva parada “C”, por lo que fue una
oportunidad única para poder dedicar un proyecto a ello, y enfocarlo desde un punto de vista
del mantenimiento de la Turbina de Gas, algo poco usual. Dado que las prácticas en la
empresa finalizaron antes de que acabara la inspección de mantenimiento, no se pudo hacer
el trabajo sobre la parada de 2015, sino que se realizó con los datos de la parada anterior,
realizada en 2012.
Pág. 8 Memoria
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Fenosa Pág. 9
3. Introducción
Objetivos principales
Objetivos secundarios
El alcance de este proyecto abarca todo lo que sería una parada “C” de mantenimiento, más
adelante explicada. En concreto se basa en la parada “C” de 2012, utilizando los datos
extraídos en aquel momento. La duración de dicha parada fue de un mes, periodo de tiempo
en el que se produjeron todas las mejoras en la turbina.
En el terreno del análisis, tal y como se ha definido en los objetivos, se pretende llegar a
calcular la potencia neta de la Turbina de Gas antes y después de la parada, calcular el
rendimiento y comparar ambos resultados. Finalmente se traducen los resultados en el ámbito
económico y en el impacto medioambiental.
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Fenosa Pág. 11
Actualmente este tipo de centrales son básicas para la generación en España. Rozan una
eficiencia del 60 %, por lo que superan otras tecnologías térmicas como el carbón o el fuel.
Gas Natural tiene repartidas las centrales que a continuación se muestran por la península:
Como se ha dicho anteriormente, los ciclos combinados que utilizan gas natural como
combustible son más eficientes y limpios que las centrales convencionales de combustibles
fósiles, ya que no lanzan a la atmósfera compuestos sulfurados ni partículas y las emisiones
de CO2 son un 60% inferiores a las de la generación térmica convencional.
Potencia
La potencia eléctrica nominal que genera esta planta térmica es de 400 MW. Esto no quiere
decir que dicho valor no pueda superarse, como se verá más adelante al poner la carga al
máximo puede tanto superarse, como ser inferior, dependiendo de diversos factores.
Los gases resultantes de la turbina de gas son dirigidos desde la salida de esta a la caldera
de recuperación. Mediante tres niveles diferentes (alta, media y baja presión) el calor que aún
mantienen los gases se intercambia para calentar el agua que circula por los tubos que hay
en los diferentes niveles de la caldera. Los gases se escapan por la chimenea de la cadera
hacia el exterior y el agua recalentada sigue su ciclo y va a parar a la turbina de vapor,
haciéndola girar también a 3 000 revoluciones por minuto. Una vez la turbina de vapor alcanza
dichas revoluciones, se embraga con la turbina de gas, para así conectarse al mismo eje, que
a su vez está conectado con el generador, que no es otra cosa que un alternador donde se
transforma la energía mecánica en eléctrica, creando una diferencia de potencial y cargándola
a la red. El vapor de agua sigue su curso y llega al condensador para enfriarse y volver a ser
impulsado por la bomba hacia la caldera y empezar de nuevo el ciclo.
5. La Turbina de Gas
Una vez visto el ciclo combinado, el trabajo se centra en la Turbina de Gas, alrededor de la
cual gira todo el ciclo.
Dejando por un momento atrás los términos técnicos, se podría decir que la turbina de gas
(TG) es el corazón de la central. A continuación se detallan los datos de fabricación:
Frecuencia 50 Hz
Peso 406 t
La turbina usada en la central corresponde a una GT26, una máquina diseñada y construida
por la corporación francesa ALSTOM. Más adelante se detalla cómo también es la propia
empresa ALSTOM la que se encarga de hacer la revisión de elementos en las paradas C y la
que provee todas las unidades necesarias para el funcionamiento de la Turbina de Gas.
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5.2. Funcionamiento
Etapa 2: Combustor SEV: El combustor SEV, también anular, repite el proceso de combustión.
De la misma forma que su antecesor, contiene quemadores dispuestos en circunferencia,
seguidos de una zona de combustión rodeada por paredes refrigeradas.
5.2.1. El proceso
- Compresor
En el compresor se comprime el aire proveniente del exterior para que alcance la presión y
temperaturas necesarias. Para arrancarlo se utiliza un motor eléctrico. Una vez la turbina ya
está en funcionamiento, esta arrastra al compresor. Los componentes más importantes del
compresor son los álabes. Está formado por un total de 22 etapas de álabes móviles y fijos.
Los álabes móviles están pegados al rotor, o sea al eje rotatorio, por tanto se mueven con él.
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Fenosa Pág. 19
Los álabes fijos están enganchados al estator y sirven para redirigir el flujo de aire una vez ha
rebotado en los álabes móviles, así que por cada dos filas de álabes móviles hay una fila de
álabes fijos intercalada. Por último, en las últimas etapas del compresor existen unas piezas,
denominadas escudos de calor que protegen las carcasas de la turbina del calor producido.
Estos se encuentran tan solo en las últimas etapas, ya que son las que están sometidas a
niveles más críticos de temperatura y presión.
- Combustores
- Turbina de expansión
De esta forma se han identificado las partes más importantes de la Turbina de Gas. Estas son
las que se revisan en cada parada de mantenimiento y se cambian si es necesario. Son estas
Pág. 20 Memoria
modificaciones en las citadas piezas que se pretenden averiguar cómo afectan al rendimiento
de la turbina y del ciclo combinado global. En los siguientes apartados se explican el método
de limpieza y los cambios de piezas que se llevaron a cabo en la parada de mantenimiento
de 2012, la cual se estudia en este trabajo.
El lavado del compresor de la turbina de gas es básico para la mejora de rendimiento que se
quiere conseguir. El ensuciamiento se produce por la acumulación de materiales indeseables
en las superficies sólidas, causando asperezas. Por ello, en el compresor, que contiene la
gran mayoría de álabes, estos se deterioran, perdiendo su forma aerodinámica, reduciendo
como consecuencia el flujo de aire que circula entre ellos y la presión, y afectando
directamente en la pérdida de rendimiento de la máquina.
Cuando se pierde rendimiento, se produce menos energía y aumenta la tasa de calor, por lo
que se daña más el medio ambiente. Por tanto es evidente que se debe evitar a toda costa
cualquier pérdida de eficiencia.
- Tipos de suciedad:
- Hidrocarburos:
Los peores problemas de ensuciamiento son causados por mezclas de líquidos y aceites o
hidrocarburos generalmente, que se depositan en los álabes y forman una capa aceitosa que
captura material compuesto por partículas. Esto puede ser causa de los gases de combustión
emitidos por las turbinas y puede ser particularmente severo si se utiliza combustibles menos
limpios como el crudo. Los escapes de aceites son otro problema mayor, incluso el humo de
otras industrias, ciudades y vehículos contribuyen a la contaminación.
- Agua salada:
Al ingresar en el compresor, el aire se calienta y la humedad del aire se evapora, dejando sal
y elementos disueltos que se depositan en los álabes. Cuando se exponen a las altas
temperaturas de operación dentro del compresor, estos depósitos se pueden adherir
firmemente a la superficie del compresor. La sal también causa corrosión y oxidación, por lo
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que se debe remover sin demora. Este es un problema significativo en zonas costeras y
marinas.
- Otras causas:
La mejor solución para ello, y lo que se realiza en cada parada “C” en la planta estudiada, es
el lavado. Es la mejor manera de remover los depósitos de suciedad y es el método
especificado por los fabricantes de turbinas. Básicamente, consiste en inyectar un fluido de
limpieza en el compresor para restaurar el rendimiento. El lavado también detiene el progreso
de corrosión que pueda picar los álabes y contribuir a mayor ensuciamiento.
En los apartados anteriores se han detallado las partes que conforman la Turbina de Gas, así
como todos los componentes susceptibles a ser cambiados en una parada “C” y que tienen
un impacto directo en la mejora o el empeoramiento del rendimiento.
Dado que el alcance de este trabajo se sitúa en la Turbina de Gas, se ha detallado el cambio
de piezas que hubo en la misma en la parada de 2012. Los datos se han extraído de la
aplicación que creada para Gas Natural durante el proyecto que se llevó a cabo en la empresa.
5.5.1. Combustor EV
Quemadores EV 24 9 quemadores
Como se puede observar en la tabla, los cambios realizados en el combustor EV, la zona
de primera combustión, son casi totales. En la parada de 2012 se cambiaron todas las
lanzas de inyección de gas, los segmentos dentro de los cuales se produce la combustión
y la mayor parte de los quemadores. De esta forma se realizó una renovación intensa del
combustor EV, aun así, en relación al rendimiento, no tiene una gran afectación, ya que
dichas partes tan solo se usan como medio de almacenamiento y/o transporte del fluido.
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
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En el combustor SEV se reemplazaron menos elementos que en el EV. Dado que está
sometido a unas condiciones menos extremas que su predecesor, se entiende que así
debe ser. Apenas la mitad de las lanzas de inyección fueron cambiadas, cosa que, tal y
como se ha indicado anteriormente en el combustor EV, afectará aún en menor medida a
la potencia total de la Turbina de Gas.
Las 22 filas de álabes que conforman las etapas del compresor son de vital importancia
para que el aire llegue acondicionado para la combustión. Por ello su revisión siempre es
exhaustiva. En lo que respecta al reemplazo de álabes, no se llevó a cabo ningún cambio
en los álabes fijos (estator) ni en los álabes móviles (rotor), salvo en uno de estos últimos
por una rotura. Esto es debido básicamente a que dichos álabes no sufren tanto desgaste
como los que están situados en la turbina, ya que los primeros solo están expuestos al aire
proveniente del ambiente comprimido, no a altas temperaturas ni a la combustión. Por ello,
ni los álabes fijos ni los móviles son cambiados. La única variable del compresor que podría
afectar al rendimiento es su limpieza general, ya que el compresor es la parte de mayor
recorrido de toda la Turbina de Gas y es importante eliminar todas las impurezas que
puedan haberse acumulado durante el paso del tiempo.
Pág. 24 Memoria
Al estar situada justo después de la primera zona de combustión (EV), la turbina de alta
presión está sometida a muy altas presiones y temperaturas, es por ello que se cambian todas
sus partes íntegramente: las dos filas de álabes, los OGV’s (son unos álabes de orientación
del fluido) y los escudos de calor.
La turbina de baja presión, situada justo después de la segunda combustión (SEV), está
sometida a menos esfuerzos que la de alta presión. Es por eso que no se encuentran cambios
tan drásticos como en aquella. Los álabes no se cambian al completo, así como los escudos
de calor del estator y en el caso de los escudos de calor del rotor, no hay ninguna modificación.
Especificadas las modificaciones que se llevaron a cabo en 2012, ya se puede proceder a los
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cálculos, que llevarán a tener una mejor percepción de cómo afectan las variaciones
mencionadas en la Turbina de Gas.
Pág. 26 Memoria
Una vez se hayan obtenido dichos resultados, se analizarán y se calcularán las demás
variables necesarias para poder tener la idea más exacta posible de la variación en el
rendimiento.
6.1. Procedimiento
Los datos de los que se dispone para el cálculo de las potencias son limitados. En la planta
térmica hay ubicados sensores que miden variables para su uso en el análisis del ciclo
combinado, pero la mayoría de estas son variables básicas, que dan valor a magnitudes como
temperaturas, presiones, flujos, caudales. Es por eso mismo que no existe una medición de
la potencia real de la Turbina de Gas, sino solo valores simulados. Por este motivo, para
conseguir el valor exacto de la potencia de la Turbina de Gas se deben realizar una serie de
cálculos, que se resumen en la siguiente ecuación:
Donde 𝑃𝑇𝐺 es la potencia de la Turbina de Gas, 𝑃𝑐𝑐,𝑛𝑒𝑡𝑎 la potencia del ciclo combinado neta
y 𝑃𝑇𝑉 la potencia de la Turbina de Vapor. Volviendo a la explicación del ciclo combinado, se
tiene que los únicos dos elementos que producen la potencia mecánica utilizable son las dos
turbinas. De esta forma se explica que la suma de las dos sea la del ciclo combinado total.
Por tanto, se tiene que la potencia dada por la Turbina de Gas se consigue restando la que
ofrece la Turbina de Vapor a la total del Ciclo Combinado. Esto divide el proceso en dos
bloques:
1. Cálculo de la potencia del Ciclo Combinado
2. Cálculo de la potencia de la Turbina de Vapor
Como ocurre con la potencia de la Turbina de Gas, tampoco se tiene un valor real de la
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potencia de la Turbina de Vapor, por lo que ello complica el problema, habiendo de calcularla
mediante los datos del ciclo agua-vapor.
Una vez se saquen las dos potencias, se obtendrá la de la Turbina de Gas y se podrán
sacar las conclusiones pertinentes.
Es importante recordar que el procedimiento se tiene que hacer dos veces: una para la
prueba de rendimiento realizada previamente a la parada de mantenimiento y otra para la
prueba de rendimiento posterior a la parada. A continuación se explican dichas pruebas.
Las pruebas de rendimiento o Performance Test son la base sobre la cual se ha hecho el
cálculo. Como su propio nombre indica, son dos pruebas de rendimiento que se le realizan a
la planta justo antes de la parada y justo después de esta. De esta forma se puede saber la
variación inmediata del rendimiento tras haber hecho todas las revisiones y modificaciones
pertinentes en la turbina.
Definición
Una prueba de este tipo básicamente consiste en poner la Turbina de Gas a plena carga
durante un periodo de tiempo previamente establecido. De esta forma se miden los valores
máximos de la potencia del ciclo, viendo así hasta donde puede este llegar y facilitando la
comparación con las demás pruebas.
Procedimiento
Las partes para la realización del test son Gas Natural y la empresa contratista ALSTOM. Es
el segundo el que se encarga siempre de realizar los Performance Test. Es el encargado de
organizar el equipo para testear la planta y es el responsable de conducir la prueba por la
metodología acordada en los procedimientos.
La responsabilidad de Gas Natural recae en acordar con otras partes externas ciertos
aspectos; como con la red eléctrica nacional, para asegurar que se pueda trabajar a la más
alta carga durante las horas necesarias, o con el proveedor de gas, para asegurar que habrá
el suficiente combustible durante el tiempo que dure la operación.
Pág. 28 Memoria
- Después de cada inspección “C” (no más tarde que 36 horas de operación
después de la finalización de las actividades de mantenimiento).
- Mediciones
En cada test los sensores distribuidos por toda la planta recogen información sobre el
funcionamiento de esta. Para el análisis que se ha llevado a cabo, previamente se
identificaron aquellos que dieran los valores necesarios. Más adelante se detallan con
exactitud.
- Factores de corrección
Dado que existen dos pruebas hechas en diferentes momentos, las mediciones de
estas dos pruebas también estarán ejecutadas en diferentes situaciones ambientales.
Para poder comparar los distintos valores de la potencia global del ciclo combinado,
existen unos factores de corrección proporcionados por ALSTOM, que se aplican para
igualar valores. Los factores de corrección están directamente relacionados con las
variables de corrección, y se sacan a partir de ellas:
- Temperatura ambiente (CTa)
Es la temperatura ambiente del momento, o sea a la que está el aire que entra
en el compresor de la Turbina de Gas.
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
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Es la presión atmosférica del momento, o sea a la que está el aire que entra
en el compresor de la Turbina de Gas.
- Humedad relativa (CHR)
Es la humedad relativa del momento, o sea a la que está el aire que entra en
el compresor de la Turbina de Gas.
- Factor de potencia (Ccosφ)
Los Performance Test realizados en 2012 fueron, como ya se ha comentado, uno previo a la
parada de mantenimiento y otro posterior.
La prueba de rendimiento previa tuvo lugar el 23 de febrero y tuvo una duración de
ocho horas, concretamente, de 6:00 h a 14:00 h.
La prueba de rendimiento posterior tuvo lugar el 17 de abril, con una duración igual
que la previa, 8h, y una franja horaria también idéntica, de 6:00h a 14:00h.
En el mes y medio que hay entre medio de ambas pruebas, se realizó el frenado de la
máquina, el lavado, el desmontaje, la inspección, la modificación de piezas, el montaje y el
arranque. Al ser la Turbina de Gas fabricada por la empresa ALSTOM, son ellos los que se
encargan de todos estos pasos, mientras que los trabajadores de Gas Natural se encargan
de la vigilancia y la revisión.
Pág. 30 Memoria
Visto cómo se va a organizar, se procede con el inicio de los cálculos que van a llevar a
obtener la potencia de la Turbina de Gas.
La potencia del Ciclo Combinado es un valor que da uno de los sensores ubicados en la
planta. El problema reside en que, como se ha dicho anteriormente, este valor debe ser
corregido mediante los factores de corrección citados en el apartado precedente, así que el
grueso de este punto está basado en la obtención de los factores de corrección.
Los pasos llevados a cabo para la realización de este punto han sido los siguientes:
1. Se ha obtenido el valor máximo medido de la Potencia Bruta del Ciclo Combinado
(Pcc,bruta,med) para la primera Prueba de Rendimiento.
2. Se han obtenido los valores de las variables de corrección (Ta, Pa, HR, cosφ, C2+,
VC) a la hora correspondiente en la que se consigue dicho valor máximo de la
Potencia Bruta.
3. Se han calculado los factores de corrección mediante las curvas de corrección que
relacionan las variables de corrección con la Potencia Bruta del Ciclo.
4. Mediante las fórmulas:
La lista de valores obtenidos mediante el sensor (Anexo B.1.) que da la potencia bruta del
ciclo combinado da lugar al siguiente gráfico:
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 31
411,5
411
410,5
410
409,5
6:49:41 6:50:24 6:51:07 6:51:50 6:52:34 6:53:17 6:54:00 6:54:43 6:55:26 6:56:10
t (hh:mm:ss)
Gráfico 1: Potencia bruta del ciclo en la prueba previa en función del tiempo
Por cuestiones de comodidad visual se ha acotado el gráfico, y este muestra una pequeña
parte de los valores de la potencia bruta a cada instante de tiempo. Se puede observar que el
valor máximo se da a las 6:52:46 y es:
PCC,bruta,prev = 412,0394 MW
El valor del tiempo se utiliza para saber el valor de las variables de corrección en el momento
que se da la potencia máxima.
2. Obtención del valor de las variables de corrección
Para obtener el valor de las variables de corrección, se utilizan también los sensores ubicados
en la planta y se observa qué valor tiene cada variable en el instante en el que se alcanza la
potencia bruta vista anteriormente. En algunas ocasiones se han tenido que realizar
interpolaciones lineales, debido a que no se tiene el valor exacto de la variable a la hora
concreta.
Pág. 32 Memoria
Temperatura ambiente
4
Ta (ºC)
0
5:45:36 6:14:24 6:43:12 7:12:00 7:40:48 8:09:36
t (hh:mm:ss)
Interpolación entre dos puntos: 4,55 i 4,75, que suceden el 23 de febrero a las 06:42:50
y a las 06:57:50, respectivamente. (Lista de datos en Anexo B.2)
Presión atmosférica
1021
1020,5
1020
1019,5
1019
12:00:00 0:00:00 12:00:00 0:00:00 12:00:00 0:00:00 12:00:00 0:00:00
t (hh:mm:ss)
Humedad relativa
0,4
0,3
0,2
0,1
0
6:50:24 6:51:07 6:51:50 6:52:34 6:53:17 6:54:00 6:54:43 6:55:26 6:56:10
t (hh:mm:ss)
El contenido en C2+ del gas es siempre menor que 9%, por lo que, tal y como se puede
observar en el Gráfico 8, el factor de corrección será 1.
Vacío en el condensador
Una vez obtenidas las variables de corrección se procede a la obtención de los factores de
corrección mediante las curvas de corrección, que relacionan dichas variables con la potencia
bruta ofrecida por el ciclo. Estas gráficas forman parte de un manual básico titulado O&M
Performance Test Procedure (Besós 41 / San Roque 11) y que explica el procedimiento de
las pruebas de rendimiento en las centrales de ciclo combinado de Gas Natural de Sant Adrià
del Besós (la que aquí se analiza) y San Roque:
Gráfico 6: Corrección de la potencia eléctriva con la temperatura ambiente (Fuente: ALSTOM) [2]
Pág. 36 Memoria
Gráfico 7:: Corrección de la potencia eléctriva con la presión atmosférica (Fuente: ALSTOM) [2]
Gráfico 8:: Corrección de la potencia eléctriva con el contenido de carburos del gas (Fuente: ALSTOM) [2]
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 37
Gráfico 9: : Corrección de la potencia eléctriva con la humedad relativa (Fuente: ALSTOM) [2]
Pág. 38 Memoria
Gráfico 10:: Corrección de la potencia eléctrica con el factor de potencia (Fuente: ALSTOM) [2]
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 39
Gráfico 11: Corrección de la potencia eléctrica con el vacío en el condensador (Fuente: ALSTOM) [2]
Prueba Previa
CC2+ 1 -
CVC 1 -
Tabla 6:Factores y variables de corrección para la prueba de rendimiento previa.
PCC,bruta,corr= Pbruta,med/CTOTAL
Se tiene que:
419
418,5
418
417,5
417
8:56:24 8:57:07 8:57:50 8:58:34 8:59:17 9:00:00 9:00:43 9:01:26 9:02:10 9:02:53
t (hh:mm:ss)
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
8:38:24 8:45:36 8:52:48 9:00:00 9:07:12 9:14:24
t (hh:mm:ss)
34
33,8
33,6
33,4
33,2
8:47:02 8:49:55 8:52:48 8:55:41 8:58:34 9:01:26 9:04:19 9:07:12
t (hh:mm:ss)
1006
1005
1004
1003
1002
1001
12:00:00 0:00:00 12:00:00 0:00:00 12:00:00
t (hh:mm:ss)
0,924
0,923
0,922
0,921
8:47:028:49:558:52:488:55:418:58:349:01:269:04:199:07:129:10:059:12:58
t (hh:mm:ss)
Utilizando las curvas adjuntadas en el apartado anterior se sacan los factores de corrección,
que son los siguientes:
Pág. 44 Memoria
Prueba Posterior
CC2+ 1 -
CVC 1 -
Tabla 7: Factores y variables de corrección en la prueba de rendimiento posterior
En esta ocasión, como en la prueba previa, los factores de corrección del contenido en
carbonos del gas y del vacío en el condensador son iguales a la unidad.
4. Cálculo de la potencia bruta corregida
PCC,bruta,corr= Pbruta,med/CTOTAL
Se tiene que:
PCC,bruta,post,corr= 419,9019/1,0097
Una vez obtenidas las dos potencias brutas corregidas, ya se pueden comparar:
PCC,bruta,corr (MW)
Y se puede apreciar una notable diferencia entre las dos potencias corregidas.
Con la primera parte de los cálculos hechos, se procede a calcular la potencia de la Turbina
de Vapor.
Pág. 46 Memoria
La Turbina de Vapor es la parte clave del ciclo de agua-vapor. Gracias a la tecnología del ciclo
combinado, parte del calor que se perdería en el escape de los gases de combustión si se
tratara de un ciclo simple, es aprovechado para calentar agua y poder utilizarla en la Turbina
de Vapor. Con esto el ciclo sube considerablemente el rendimiento.
La Turbina de Vapor de la planta de Gas Natural está dividida en tres partes: la turbina de alta
presión (AP), media presión (MP) y baja presión (BP). Las tres están conectadas al mismo eje
que a su vez está conectado a la Turbina de Gas y al generador.
Para cada estado se han obtenido las presiones y temperaturas con la ayuda de los sensores
ubicados en la planta, y se han calculado gracias a las tablas termodinámicas del vapor [7]
las entalpias específicas de cada estado, para luego hacer los consecuentes balances de
energía y conseguir la potencia final de la máquina.
Los flujos másicos que circulan por la turbina de alta presión y la de media son iguales, siendo
el segundo el mismo que el primero pero recalentado. La turbina de baja presión, en cambio,
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
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no está preparada para soportar un flujo de vapor tan grande, así que parte del vapor
proveniente de la turbina de media se dirige hacia el condensador directamente.
Los datos de las presiones y las temperaturas se han sacado de la base de datos que guarda
la central, pero para no llenar la memoria de más gráficos que dificultarían la lectura, se han
ubicado en los anexos.
1 115,0785 555,9799
2 26,9509 350,5124
3 25,6596 547,2626
4 3,8125 155,9954
Hay que tener en cuenta que las presiones vienen dadas en [barg], es decir, relativas a la
presión atmosférica, por lo que para poder trabajar con ellas hay que sumarles el valor de la
presión atmosférica en ese momento y así se consigue hacerlas referentes a la presión en
vacío.
Con las presiones modificadas y las entalpias la tabla queda de la siguiente manera:
Donde 𝑃𝑇𝑉,𝑝𝑟𝑒𝑣 es la potencia neta que da la Turbina de Vapor, y 𝑚̇ el flujo másico que circula
por cada uno de los estados de la turbina. Los flujos másicos también se obtienen de la base
de datos de la planta (Anexos B.17 y B.18). El flujo que circula por la turbina de alta presión
es igual al que circula por la de media, debido a que este el último es el mismo que el primero
recalentado.
𝑚12
̇ = 𝑚34
̇ = 93,78 𝑘𝑔/𝑠
𝑚45
̇ = 10,54 𝑘𝑔/𝑠
Por lo que la potencia producida por la turbina de vapor queda de la siguiente forma:
Para este apartado se utilizan las mismas ecuaciones que en el apartado anterior, pero
adaptadas a los datos de este.
1 115,9385 556,7845
2 27,1754 350,9176
3 25,8702 548,6275
4 3,8179 155,6944
Como se ha hecho anteriormente, las entalpias han sido calculadas mediante las tablas
termodinámicas del agua. De la misma forma que a las presiones se les ha sumado la presión
ambiente para llevarlas a la referencia absoluta. Por tanto la tabla definitiva es la siguiente:
Del mismo modo que en el cálculo del apartado anterior se realiza el balance de energía para
sacar la potencia de la Turbina de Vapor. Utilizando el balance (Ec. 4):
Los flujos másicos que circulan por cada estado son los siguientes (Anexos C.17 y C.18):
Se sustituyen las entalpias y los flujos másicos en la ecuación para sacar la potencia de la TV:
𝑘𝐽 𝑘𝑔 𝑘𝐽
𝑃𝑇𝑉,𝑝𝑜𝑠𝑡 = (3502,1930 − 3122,1996) 𝑘𝑔 · 93,22 𝑠
+ (3569,4147 − 2758,7888) 𝑘𝑔 ·
𝑘𝑔 𝑘𝐽 𝑘𝑔
· 93,22 𝑠
+ (2758,7888 − 116,5383) 𝑘𝑔 · 10,05 𝑠
En esta ocasión la potencia de la Turbina de Vapor, aunque sigue siendo muy parecida a la
que se ha obtenido en la prueba de rendimiento previa a la parada, difiere en más de 1 MW,
la cual cosa se le puede achacar a una mejora en la potencia brindada por la Turbina de Gas.
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 51
Una vez obtenida la potencia aportada por la Turbina de Vapor, esta se utiliza para calcular la
de la Turbina de Gas con el balance que a continuación se presenta:
𝑆𝐿𝑉,𝑟𝑒𝑓 2
𝑃𝑡𝑟,𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑟𝑒𝑓 = 𝑃𝑁𝐿𝐿 + 𝑃𝐿𝐿 · ( 𝑆𝑅
) (Ec. 6) [3]
Donde: [3]
𝑃𝑁𝐿𝐿 = Pérdidas del transformador principal en vacío. (Diseño = 182 kW)
(397,3379 − 5,7691)𝑀𝑊
𝑆𝐿𝑉,𝑟𝑒𝑓 = = 489,4610𝑀𝑉𝐴
0,8
489,4610𝑀𝑉𝐴 2
𝑃𝑡𝑟,𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑟𝑒𝑓 = 0,1820 𝑀𝑊 + 1,1650𝑀𝑊 · ( ) = 1,2984𝑀𝑊
500𝑀𝑉𝐴
Pág. 52 Memoria
𝑆𝐿𝑉,𝑟𝑒𝑓 2
𝑃𝑡𝑟,𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑟𝑒𝑓 = 𝑃𝑁𝐿𝐿 + 𝑃𝐿𝐿 · ( )
𝑆𝑅
Sustituyendo:
(415,8680 − 5,4794)𝑀𝑊
𝑆𝐿𝑉,𝑟𝑒𝑓,𝑝𝑜𝑠𝑡 = = 512,9856 𝑀𝑉𝐴
0,8
512,9856 𝑀𝑉𝐴 2
𝑃𝑡𝑟,𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑟𝑒𝑓,𝑝𝑜𝑠𝑡 = 0,182 𝑀𝑊 + 1,165 𝑀𝑊 · ( ) = 1,4083 𝑀𝑊
500 𝑀𝑉𝐴
Para poder analizar los resultados, un valor que es necesario es el del consumo específico.
El consumo específico se define como la cantidad de energía térmica necesaria para producir
una unidad de energía eléctrica.
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 [ ]
ℎ
𝐶𝐸𝑁𝑇𝐺,𝑝𝑟𝑒𝑣 [ ] = (Ec. 8)
𝑘𝑊ℎ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 [𝑘𝑊]
3
̇ [𝑚 ] · 𝑃𝐶𝐼[𝑘𝑊ℎ
𝑄̇𝑐𝑜𝑚𝑏 [𝑘𝑐𝑎𝑙] = 𝑉𝑔𝑎𝑠 ] (Ec. 9)
ℎ 𝑚3
El volumen de gas natural se consigue gracias a los sensores en la planta, el cual luego se
transforma a las condiciones referencia (1 atm y 0º) mediante las ecuaciones del gas (Anexo
B.16.).
̇ = 68 486,36 𝑚3 /ℎ
𝑉𝑔𝑎𝑠
El PCI (Poder Calorífico Inferior) del gas natural el que se muestra a continuación en las
condiciones de referencia.
𝑚3 𝑘𝑊ℎ
𝑄̇𝑐𝑜𝑚𝑏 = 68 486,36 · 10,7 3
ℎ 𝑚
Así que el consumo específico neto de la prueba previa queda (Ec. 8):
𝒌𝒄𝒂𝒍
𝟔𝟑𝟎𝟎𝟗𝟖𝟎𝟕𝟒,𝟐𝟓
𝒉
𝑪𝑬𝑵𝑻𝑮,𝒑𝒓𝒆𝒗 = 𝟐𝟓𝟏𝟎𝟓𝟕,𝟏 𝒌𝑾
= 2509,7799 kcal/kWh
Si lo extrapolamos al ciclo combinado entero, calculando la potencia neta del ciclo para así
poder tener el consumo específico neto:
𝒌𝒄𝒂𝒍
𝟔𝟑𝟎𝟎𝟗𝟖𝟎𝟕𝟒,𝟐𝟓
𝒉
𝑪𝑬𝑩𝑪𝑪,𝒑𝒓𝒆𝒗 = 𝟑𝟗𝟕𝟑𝟑𝟕,𝟗𝟎 𝒌𝑾
= 1585,7991 kcal/kWh
𝒌𝒄𝒂𝒍
𝟔𝟑𝟎𝟎𝟗𝟖𝟎𝟕𝟒,𝟐𝟓
𝒉
𝑪𝑬𝑵𝑪𝑪,𝒑𝒓𝒆𝒗 = 𝟑𝟗𝟎𝟐𝟕𝟎,𝟒𝟎 𝒌𝑾
= 1614,5167 kcal/kWh
Solo quedan por calcular los rendimientos de la Turbina de Gas y del Ciclo Combinado en
general, que se calculan como el cociente de la energía aprovechada de la TG o de CC entre
el calor liberado por el combustible del gas.
251,0571 𝑀𝑊
𝜼𝑻𝑮,𝒑𝒓𝒆𝒗 = · 100 = 𝟑𝟒, 𝟐𝟔%
732,8041 𝑀𝑊
390,2704 𝑀𝑊
𝜼𝑪𝑪,𝒑𝒓𝒆𝒗 = · 100 = 𝟓𝟑, 𝟐𝟔%
732,8041 𝑀𝑊
Para poder decidir si hay una mejora (o incluso, en el peor de los casos, un empeoramiento)
en el rendimiento de la Turbina de Gas se tienen que repetir todos los cálculos, esta vez con
los datos correspondientes a la prueba de rendimiento de posterior a la parada de
mantenimiento.
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 55
Las ecuaciones planteadas son las siguientes, tal y como se había hecho para la pruba previa:
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 [ ]
𝐶𝐸𝑁𝑇𝐺,𝑝𝑟𝑒𝑣 [ ]= ℎ
𝑘𝑊ℎ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 [𝑘𝑊]
𝑚3 𝑘𝑊ℎ
𝑄̇𝑐𝑜𝑚𝑏 [𝑘𝑐𝑎𝑙] = 𝑉𝑔𝑎𝑠
̇ [ ] · 𝑃𝐶𝐼[ ]
ℎ 𝑚3
̇ = 68 486,36 𝑚3 /ℎ
𝑉𝑔𝑎𝑠
Por tanto, la potencia calorífica brindada por el combustible, el gas natural, será la misma:
Así que el consumo específico neto de la prueba posterior queda (Ec. 8):
𝒌𝒄𝒂𝒍
𝟔𝟑𝟎𝟎𝟗𝟖𝟎𝟕𝟒,𝟐𝟓
𝒉
𝑪𝑬𝑵𝑻𝑮,𝒑𝒐𝒔𝒕 = 𝟐𝟕𝟏𝟒𝟑𝟔,𝟐𝟎 𝒌𝑾
= 2321,3487 kcal/kWh
Y el del ciclo:
𝒌𝒄𝒂𝒍
𝟔𝟑𝟎𝟎𝟗𝟖𝟎𝟕𝟒,𝟐𝟓
𝒉
𝑪𝑬𝑩𝑪𝑪,𝒑𝒐𝒔𝒕 = 𝟒𝟏𝟓𝟖𝟔𝟖,𝟎𝟎 𝐤𝐖
= 1515,1396 kcal/kWh
Y:
𝒌𝒄𝒂𝒍
𝟔𝟑𝟎𝟎𝟗𝟖𝟎𝟕𝟒,𝟐𝟓
𝒉
𝑪𝑬𝑵𝑪𝑪,𝒑𝒐𝒔𝒕 = = 1540,6563 kcal/kWh
𝟒𝟎𝟖𝟗𝟖𝟎,𝟑𝟎 𝐤𝐖
Pág. 56 Memoria
271,4362 𝑀𝑊
𝜼𝑻𝑮,𝒑𝒐𝒔𝒕 = · 100 = 𝟑𝟕, 𝟎𝟒%
732,8041 𝑀𝑊
408,9736 𝑀𝑊
𝜼𝑪𝑪,𝒑𝒐𝒔𝒕 = · 100 = 𝟓𝟓, 𝟖𝟏%
732,8041 𝑀𝑊
Tabla resumen
Observando esta tabla ya se puede ver perfectamente la diferencia entre la prueba previa y
la prueba posterior. Queda, por tanto, bien claro que sí existe una mejora en el rendimiento
del ciclo combinado, originado por la mejora en el rendimiento de la Turbina de Gas. Se da
por cumplida la hipótesis de que las modificaciones durante la inspección de mantenimiento
permiten una recuperación en el rendimiento.
Con los datos en la mano, una mejora del 2,55% en el rendimiento del ciclo es muy alta. En
un principio se pensaba que se recuperaría más o menos un 1,5%. El resultado obtenido ha
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 57
superado completamente las expectativas marcadas al inicio. Hay que decir también, que la
central en la que se ha trabajado, está activa la mayor parte del año y a alta carga, lo que
implica un desgaste máximo de la Turbina de Gas y, por tanto, una mayor recuperación del
rendimiento del ciclo al realizarse una parada de mantenimiento.
Viendo los resultados obtenidos en el rendimiento del ciclo, se puede representar el gráfico
siguiente:
56
55,5
55
η (%)
54,5
54
53,5
53
2000 2004 2008 2012
t (años)
59
58
57
56
η (%)
55
54
53
52
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
t (años)
Que representa de forma no exacta como avanza el rendimiento en función del tiempo. Como
se puede observar, llega hasta el año 2012, donde la línea vertical que está representada
refleja el incremento de rendimiento calculado anteriormente. Las demás líneas verticales
representan las otras dos paradas que han tenido lugar anteriormente y en las que se supone,
siguiendo la hipótesis comprobada en este trabajo, también ha habido mejora en el
rendimiento. Aun no teniendo los datos de dichas paradas, se puede dibujar una aproximación
de la variación del rendimiento.
Como se puede ver, las paradas de mantenimiento recuperan gran parte del rendimiento,
pero hay una clara línea descendente que, inevitablemente, representa el desgaste general
del ciclo (y de la Turbina de Gas). Por ello, llega un punto en el que no es nada rentable seguir
con la misma planta y es necesario la construcción de una nueva, con tecnología mejorada y
todos los componentes de nueva factura.
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 59
Para calcular el impacto económico que tuvo la parada “C” de 2012 se tienen que hacer tres
consideraciones:
- Se calcula mediante el Consumo Específico Neto del ciclo (CENCC), ya que este
relaciona el combustible consumido con la cantidad de energía eléctrica que se
carga a la red.
- Se calcula en términos de Poder Calorífico Superior (PCS), debido que así está
fijado en el terreno del precio de la electricidad (las personas, como consumidores
individuales de electricidad, pagan por dicha energía en referencia al PCS, no al
PCI).
- La central trabaja de media unas 8 000 horas al año (las paradas se hacen cada en
ciclos de 24 000 horas) y la potencia media en la que trabaja la central es de 350
MW (es una de las que más trabaja en toda España). A la planta le cuesta 30€ el
consumo de 1 MWh de combustible.
Por tanto, aplicando dichas tres consideraciones, el procedimiento será pasar el primer CEN
a PCS y convertirlo a €/h mediante los factores de conversión adecuados. Repetir el mismo
procedimiento con el segundo CEN y así poder hacer la resta y conseguir el ahorro en €
alcanzado.
Prueba Previa
Entonces:
𝑘𝑐𝑎𝑙 1𝑀𝑊ℎ €
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑟𝑒𝑣 = 1789,9298 · 350000𝑘𝑊 · · 30
𝑘𝑊ℎ 859,85 · 103 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑀𝑊ℎ
Prueba Posterior
Entonces:
𝑘𝑐𝑎𝑙 1𝑀𝑊ℎ €
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡 = 1708,0447 · 350000𝑘𝑊 · 3
· 30
𝑘𝑊ℎ 859,85 · 10 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑀𝑊ℎ
Obtenidos los dos gastos, se saca la diferencia y se obtiene el ahorro económico conseguido
tras la parada:
Que, en un año, donde no varía el precio del gas, queda de la siguiente forma:
€ 8000 ℎ
𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 999,94 · = 𝟕 𝟗𝟗𝟗 𝟓𝟐𝟎 €/𝒂ñ𝒐
ℎ 1 𝑎ñ𝑜
Y se puede observar como una pequeña mejora de un 2,55% en el rendimiento del ciclo
entero permite ahorrar unos 8 millones de euros en gas natural al año.
Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural
Fenosa Pág. 61
En este apartado, para competir con las mismas de su especie, es importante el consumo
específico. Dentro de las centrales que usan combustibles fósiles, como es el caso del gas
natural, siempre tendrá mayor posibilidad de lanzar una mejor oferta una planta con menor
CEN que otra que tenga un consumo específico neto demasiado elevado.
Es por esta razón, además de la fiabilidad de la planta, que la central aquí analizada (Gas
Natural Besòs Grupo 4) es de las que más trabaja en toda España y ha sido varias veces
galardonada por ello.
El poseer un CEN relativamente bajo en comparación con otras plantas térmicas distribuidas
por el país permite cargar electricidad a la red bajo una mejor oferta monetaria. Una mejora
en el CEN, por tanto, es ventajosa también a nivel de competitividad en el mercado.
En el caso que aquí se estudia, se ha conseguido tener un gasto de unos 20 857,6721 €/h en
energía con la planta a 350 MW. Si se tiene en cuenta esto, se puede poner un precio de
salida mayor que 60€ por MWh y se conseguiría ya un beneficio. En cambio, teniendo en
cuenta el gasto previo a la parada de 21857,61 €/ℎ, se tendría que marcar un precio de salida
mayor que 65€ por MWh para conseguir un mínimo de beneficio.
Pág. 62 Memoria
Los cálculos se realizan sabiendo que el factor de emisión para el CO2 es de 2,15 kg CO2 por
cada m3 quemado de gas natural y que para la emisión de contaminantes se utiliza la energía
en PCI (poder calorífico inferior):
Prueba Previa
𝑘𝑔𝐶𝑂2
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑟𝑒𝑣 = 132051,2670
ℎ
Prueba Posterior
𝑘𝑔𝐶𝑂2
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡 = 126010,2274
ℎ
𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑘𝑔𝐶𝑂2
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 132051,2670 − 126010,2274 = 6041,0396
ℎ ℎ
Que pasado toneladas por año, teniendo en cuenta que en un año la central trabaja de media
8000 horas, queda de la siguiente forma:
𝒕𝑪𝑶𝟐
𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑪𝑶𝟐 = 𝟒𝟖𝟑𝟐𝟖, 𝟑𝟏𝟔𝟖
𝒂ñ𝒐
Lo que implica una importante reducción del 4,57 % de las emisiones de CO2.
Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM Pág. 63
Conclusiones
Analizando los resultados obtenidos después de los cálculos hechos durante todo el trabajo
se pueden sacar las siguientes conclusiones:
Los objetivos principales se han cumplido.
Como se ha visto, se consiguió una mejora de rendimiento en la parada “C” de 2012. ¿Es
este hecho extrapolable a todas las paradas de mantenimiento? Cuando se realizan trabajos
de mantenimiento en una Turbina de Gas, como son la revisión de sus elementos, la limpieza
de estos y el posterior montaje con las modificaciones pertinentes, se puede considerar que
la respuesta a dicha pregunta es afirmativa.
Algo poco conocido es que el simple hecho de un buen mantenimiento de las turbinas permite
recuperar más de un 1% del rendimiento de la central, en el caso estudiado se ha llegado a
más de un 2%, un resultado muy favorable para los intereses de la empresa.
Por tanto, no solo con las mejoras técnicas en el ciclo combinado en general o con las
mejoras en cada componente individual del ciclo se consigue aumentar el rendimiento. Es
con el mantenimiento en las grandes paradas que se consigue recuperar el tanto por ciento
que se ha perdido durante el tiempo que ha estado la planta en funcionamiento. Dado que la
central en la que se ha trabajado es una de las que más trabaja en toda España, la Turbina
de Gas sufre mucho desgaste y es aún más importante si cabe la parada de mantenimiento,
ya que se consiguen mejores resultados que en una Turbina de Gas que trabaja menos horas
al año.
Pág. 64 Memoria
Agradecimientos
El presente trabajo no se hubiera podido realizar sin haber tenido la opción de hacer las
prácticas en Gas Natural, y sin haber podido obtener toda la ayuda que la empresa brindó.
Por ello se agradece profundamente a Gas Natural Fenosa la posibilidad de hacer el trabajo
en una de sus centrales térmicas.
Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM Pág. 65
Referencias
[1] ALSTOM, 2005a Desmontaje y rearmado GT26B. Manual de Mantenimiento. Suiza
[PDF]
[2] ALSTOM, 2012b O&M Performance Test Procedure. Recovery of Gross Power & Gross
Heat Rate. Suiza [PDF]
[3] INDRA, 2010 Documentación del sistema ETAPRO Central de Ciclo Combinado Besòs.
Barcelona (2010) [PDF]
[5] SANJUAN BERTET, J. Principios básicos de las centrales de ciclo combinado. Gas
Natural Fenosa [PDF]
[6] SANJUAN BERTET, J. Visión general de las Centrales de Ciclo Combinado. Gas Natural
Fenosa [PDF]