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Proyecto de Innovacion (Jair Salas)

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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

DIRECCIÓN ZONAL LIMA CALLAO

Proyecto de Innovación y/o Mejora


Nivel Profesional Técnico

ESCUELA ELECTROTECNIA / CFP INDEPENDENCIA

Carrera: Electricidad Industrial

“Implementación de un tablero electrico de transferencia


automática para la puesta en marcha de un grupo electrógeno para
la empresa CALDEROS PIEDRA SRL”

Autor: - Cristian Piñe Veliz


- Andy Hurtado Mariño
- Jair Salas Benavides
Asesor: Manco Malpica Alexsander

2022 Lima, Perú


Agradecimientos

Quiero agradecer de forma sincera y profunda a mi madre, a mi familia en general, que me


ayudaron a no rendirme, a luchar por lo que quiero, a todos y cada uno de ellos les agradezco
todo lo que me han inculcado tambien agradecer mis infaltables docentes que me han
enseñado todo lo que sé, gracias por aconsejarnos, sé que un futuro no muy lejano les contaré
todas y cada una de las cosas que logré gracias a lo que con tanto cariño y dedicación me
enseñaron y por último, pero no menos importante, a las personas que contribuyeron con mis
logros, que estuvieron apoyándome de cierta manera, muchas gracias

Agradecer a la empresa CALDEROS PIEDRA SAC por habernos permitido realizar mis
prácticas profesionales, a mi monitor, por brindarme su apoyo constantemente a lo largo de
todo mi aprendizaje como practicantes y a mis instructores de SENATI.
ÍNDICE
Capítulo I ............................................................................................................................6

Generalidades de la empresa ..............................................................................................7

1.1. Razón social ................................................................................................................8

1.2. Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa ......................................................8

1.3. Productos, mercado, clientes .......................................................................................8

1.4. Estructura de la Organización .....................................................................................8

1.5 Información relevante..................................................................................................9

Capítulo II ..........................................................................................................................18

Plan del proyecto de innovación y/o mejora .....................................................................19

2.1. Identificación del problema técnico en la empresa .....................................................19

2.1.1 Problema principal ...................................................................................................24

2.1.2 Causa del problema...................................................................................................25

2.2. Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora .....................................................28

2.2.1 Objetivo General.......................................................................................................28

2.3. Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora ...............................................29

2.4. Justificación del Proyecto de Innovación y/o Mejora ................................................29

2.5. Marco Teórico y Conceptual......................................................................................30

2.5.1 Fundamento teórico del Proyecto de innovación y mejora.......................................30

2.5.2. Conceptos y términos utilizados ............................................................................34

Capítulo III ......................................................................................................................37

Análisis de la situación actual ..........................................................................................38

3.1. Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual................................38

3.2. Efectos del problema en el área de trabajo y/o en los resultados de la empresa
...........................................................................................................................................40
3.3. Análisis de las causas raíces que generan el problema. Priorización de causas raíces
...........................................................................................................................................41

Capítulo IV .......................................................................................................................47

4.1. Plan de acción de la Mejora propuesta ......................................................................48

4.2. Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la

mejora. .............................................................................................................................52

4.3. Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta ........................................69

4.4. Mapa de flujo de valor de la situación mejorada o diagrama de proceso mejorado


...........................................................................................................................................73

4.5. Cronograma de ejecución de la mejora......................................................................75

4.6. Aspectos limitantes de la implementación de la mejora...........................................75

Capítulo V ........................................................................................................................77

Costos de implementación de la mejora............................................................................78

5.1. Costo de materiales ....................................................................................................78

5.2. Costo de mano de obra..............................................................................................79

5.3. Costo de máquinas, herramientas y equipos..............................................................81

5.4. Costo total de la implementación de la Mejora .........................................................83

Capítulo VI ........................................................................................................................84

6.1. Beneficio técnico y/o económico esperado de la Mejora ......................................... 85

6.2.Relación Beneficio/Costo ...........................................................................................90

Capitulo VII ......................................................................................................................92

Conclusiones ....................................................................................................................93

7.1. Conclusiones del Proyecto de Innovación y/o Mejora .............................................93

Capitulo VIII .................................................................................................................94

Recomendaciones ..........................................................................................................95

8.1. Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Innovación y


Mejora.............................................................................................................................95
Referencias bibliográficas .............................................................................................95
RESUMEN
La Empresa Calderos Piedra SRL., es una empresa peruana cuya planta y oficinas
administrativas están ubicadas en la Avenida Ramiro Priale 364 , Distrito de SANTA ANITA
– ATE LIMA, es una empresa dedicada a la fabricación de Calderos industriales

El presente proyecto tiene como objetivo general disminuir drasticamente las paradas de
produccion por porte de fluido electrico implementando un tablero de transferencia electrica
para toda las area de produccion.

Inicialmente se presentan aspectos generales de la empresa, como productos, clientes,


localización, etc. Así como la misión, visión, políticas de trabajo, valores de la empresa. En el
segundo capítulo se presenta la problemática de la empresa, los conceptos generales del
sistema de control actual y antecedentes nacionales e internacionales

Luego se procede con la identificación del problema en la planta de fabricaccion, mediante la


lluvia de ideas, diagrama de Pareto y diagrama Ishikawa y los resultados de la empresa a
través de diagramas de flujo, por lo tanto, en el cuarto capítulo se expone el plan de acción de
la mejora, se realiza la implementación de los equipos y las consideraciones técnicas,
operativas y ambientales.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas y el


costo de diseño del sistema de control. El sexto capítulo se realiza la evaluación técnica y
económica donde se detallan el beneficio técnico y económico esperado de la mejora y la
relación de beneficios costos.

En el séptimo capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del
presente proyecto. Terminando con el octavo capítulo se provee las recomendaciones para un
mejor desempeño del sistema de control.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Calderos Piedra S.R.L es una compañía que a lo largo de más de 30 años viene diseñando,
fabricando y llevando vapor a cientos de clientes en el Perú y Latinoamérica.
Nosotros brindamos soluciones a cada una de sus necesidades como Fabricación y otros
servicios
• Fabricación de Calderos y una variedad de equipos complementarios para las
líneas de vapor como tanques, calentadores, Intercambiadores de calor.
• Fabricación de marmitas, autoclaves y tanques para la industria alimentaria

1.1 RAZÓN SOCIAL

RAZÓN SOCIAL: CALDEROS PIEDRA S.A.C

RUC: 20108792648

Página web: calderospiedra.com

Fecha de inicio de actividades: 03/09/1992

Dirección legal: Calle Ramiro Prialé N° 364 ATE - Lima.

Condición: Activa

Distrito/ ciudad: Lima

Departamento: Lima

Teléfono: 01 348-9600

Gerente general: Antony Piedra


1.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES DE LA EMPRESA.

1.2.1 Misión:

Conseguir la excelencia en el servicio, fabricación y comercialización de calderas,

quemadores, calentadores y equipos afines en el mercado nacional e internacional.

Proporcionando los conocimientos y suministros necesarios para un máximo rendimiento, y

así generar un trabajo responsable con la sociedad y el medio ambiente.

1.2.2 Visión:

Proporcionar soluciones inmediatas a nuestros clientes brindando productos y servicios de

alto valor, de ingeniería innovadora y con un excelente servicio al cliente.

1.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA:

● Contar con personal altamente especializado y capacitado continuamente en temas

de seguridad e higiene industrial haciendo uso de equipos y herramientas para

prevenir y evitar accidentes.

● Ser reconocido en el mercado nacional.

● Satisfacer las necesidades de la industria nacional de forma confiable y segura .

● Cumplir con los estándares y normas nacionales e internacionales vigentes.

1.4 VALORES DE LA EMPRESA:

● Ética, trabajar nuestros recursos con honestidad y guardar el respeto con los

colaboradores.

● Respeto por las instalaciones y personal.


● Creemos en soluciones sobre ventas con una concentración en soluciones y ahorros.

● Entender que los clientes, colaboradores, proveedores y demás socios son esenciales para

el desarrollo de la sociedad.

● Preocupación por el medio ambiente, al buscar los materiales con el menor impacto de

contaminación posible, teniendo en cuenta los certificados de calidad.

● Brindar formación capacitada a las personas y colaboradores. Además, establecer un

ambiente de respeto, equidad y actuar con responsabilidad a los compromisos asumidos.

1.5 PRODUCTO, MERCADO, CLIENTES

1.5.1 Producto:

● Calderos

Es una máquina que genera vapor mediante el calentamiento y posterior evaporación

del agua a presiones superiores a la atmosférica, para ser utilizado en diversos

procesos donde se requiera el uso de energías caloríficas; diseñadas de acuerdo a las

normas Internacionales ASME, para que se cuente con todas las garantías para

asegurar su real y eficiente funcionamiento. Estos disponen del diseño de Espalda

Húmeda (Wet Back) que permiten mayor eficiencia en la generación de vapor,

protegiendo la espalda del caldero ya que se evita la pared de refractario, siendo esta

una cámara de agua.


Imagen I 1 Caldero WB 350 BHP

Fuente: Planta lurin

● Calentadores

■ Efectuamos mantenimiento, reparación y cambio de repuestos (originales) de

quemadores a: GN / GLP PETRÓLEO R500 Asimismo, convertimos los sistemas de

Petróleo – R500 a Gas Natural / GLP, generando mejoras con respecto al impacto

ambiental al reducir la contaminación que genera el petróleo. Al mismo tiempo, se gasta

menos en combustible, debido a la eficiencia y costo del gas frente al petróleo.


Imagen I 2 Calentador R500

Fuente: kikko Corporation

● Quemadores

Efectuamos mantenimiento, reparación y cambio de repuestos(originales) de quemadores a:

● GN / GLP

● PETRÓLEO

● R500

Asimismo, convertimos los sistemas de Petróleo-R500 a Gas Natural / GLP.


Imagen I 3 Quemador a Gas Natural

Fuente : Instalación en ETSA PERU

● Ablandadores

Nuestra compañía a lo largo de 25 años garantiza las operaciones de sus equipos así como

el correcto tratamiento y control del agua que alimenta sus calderos. La dureza del agua

(carbonatos), el PH y el oxígeno presente en el agua que ingresa, debe estar en una

correcta proporción, para asegurar el buen intercambio térmico evitando así las

incrustaciones ( caliche ) en las placas y tubos Calderos Piedra. Asimismo, fabrica y

comercializa ablandadores con capacidad desde los 2 pies, como tanques salmueras, para

garantizar el correcto ingreso del agua tratada, para que nuestros clientes tengan la

tranquilidad de la conservación y el buen manejo de sus equipos.


Imagen I 4 Ablandadores de PH

Fuente: Producto en almacén

● Equipos Complementarios

Fabricamos equipos que complementan el transporte/ uso de vapor y calor, entre los

cuales se destacan: Manifold Intercambiadores de Calor Tanques para el almacenamiento

de agua y vapor. Por otro lado, contamos con el personal calificado que respeta las

normas Internacionales (ASME) así como el aseguramiento de la calidad.


Imagen I 5 Tanque de almacenamiento de agua

Fuente: Instalación SHELL

1.5.2 Mercado:

En respuesta a esta gran demanda del mercado, CALDEROS PIEDRA viene

realizando las calderas, tanto de generación de vapor como de calentamiento central

de agua. Estos son sistemas muy importantes para todas las industrias habidas y por

haber en el contexto global: industrial, comercial, residencial, turístico, entre otros.Por

lo tanto, son equipos muy eficaces de todo el mercado de calefacción.


1.5.3 Clientes:

● SHELL

● ETSA PERÚ

● MARIA ANGOLA HOTEL & CENTRO DE CONVENCIONES

● BODEGAS EMPERADOR S.A.C

● DI PERUGIA

● KIKKO CORPORATION S.A

● LAVANDERIA JARDIN
1.6 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA:

Figura 1 Estructura de la organización de Calderos Piedra

Fuente: Elaboración propia a partir de la información

1.7 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Calderos Piedra S.R.L es una compañía que a lo largo de más de 25 años viene diseñando,

fabricando y llevando vapor a cientos de clientes en el Perú y Latinoamérica. Además, brinda

soluciones a cada una de sus necesidades como fabricación y otros servicios

● Fabricación de calderos y una variedad de equipos complementarios para las líneas

de vapor como tanques, calentadores, intercambiadores de calor.

● Fabricación de marmitas, autoclaves y tanques para la industria alimentaria.


OFRECEMOS SERVICIOS COMO:

● Programas de mantenimiento preventivo, correctivo, Inspecciones anuales,

cambio/reparación de refractario, conversiones de quemadores y combustible,

Piping (Tuberías) y aislamiento térmico.

● Calibración e Inspección de Calderas.

● Alquiler de Calderas y equipos complementarios.

● Curso
CAPÍTULO II
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO EN LA EMPRESA

CALDEROS PIEDRA SRL es una empresa peruana que se dedica al mantenimiento y a la

fabricación de calderos industriales con dos sedes en Lima una de oficinas administrativas y

la otra es una planta de fabricación de producción de calderos.

En su planta de fabricación tenemos cuatro áreas destacables para fabricación del caldero:

Primera área: Evaluacion y planeacion

Interpretación de los planos y lectura de los requerimientos de dichos

productos a elaborar y revisar los materiales que se requerirán para fabricación

de los calderos. Verificar el estado del Quemador de caldera.

Imagen II 1. Planeación

Fuente: Revista ALTO NIVEL

Segunda área: Produccion y fabricacion

Fabricacion de distintas piezas a usar para el armado del caldero bajo las
normas de los planos del caldero a fabricar.

Imagen II 2. Fabricación

Fuente: Planta de fabricación de calderos ANGECAL

Tercera área: Aislamiento y pintado

Forrado, acolchado y sellado con el material requerido para el aislamiento

térmico y el pintado total del caldero.


Imagen II 3. Aislamiento

Fuente: Servicios de aislamiento Allbiz

Cuarta área: Calidad y medición de seguridad

Medición de los Elementos de seguridad de distintos puntos del caldero y

evaluación de calidad requerida a dicho producto.


Imagen II 4. Medición de gases

Fuente: Revista de TESTO

Uno de los principales y más importantes es la energía eléctrica requerida para el proceso de

fabricación de los distintos productos.

Se presentaron cortes inesperados en distintos momentos de toda la zona aledaña a la planta y

así causando retrasos en la producción y fabricación del caldero.

Para la identificación de los problemas de la fábrica se realizó una encuesta a los 5

encargados de las distintas áreas de la planta. Cada uno representando a sus compañeros. En

la encuesta se plantea:

¿Cuál considera usted que es actualmente el principal problema en la planta?


Tabla 1

Lista de los colaboradores de la empresa que participan en la encuesta

N NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

A Rafael Chacarilla Ingeniero mecánico

B Pablo Cabanillas Tecnico mecanico

C Antony Piedra Gerente general

D Andy hurtado Mariño Técnico eléctrico

E Cristian Piñe Practicante eléctrico

Comentario: En la presente tabla podemos ver al personal que nos ayudará a tener la base de los problemas que ocurren en

la empresa

Fuente: Datos de la Empresa

Como resultado de la encuesta tomada obtuvimos 4 problemas que perjudican la

fabricación del producto.

Tabla 2

Lluvia de ideas
N° LLUVIA DE IDEAS

1 Frecuente corte de fluido eléctrico

2 Cargar cosas pesadas dentro del taller

3 Dificultad para poder abrir el portón

4 Iluminación inadecuada dentro del taller

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Se realiza una lluvia de ideas con el personal para poder identificar los problemas.

Para identificar el problema principal de la planta se realiza un diagrama de pareto, con los

problemas obtenidos en la encuesta anterior. para buscar las distintas soluciones al problema

más importante.

Los datos empleados en el siguiente diagrama de Pareto se obtuvieron del registro de la

frecuencia con la que se presentaban los problemas, sugeridos en la encuesta.

Tabla 3

Cuadro de valoración
BAJO MEDIO ALTO

1 3 5

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4

Encuesta para definir el problema principal

PREGUNTAS A B C D E TOT

AL

1
¿Qué tan frecuente hay corte de fluido eléctrico? 5 5 3 3 5 21

2
¿ La iluminación es adecuada para el taller de trabajo? 3 3 1 3 5 13

3 ¿Hay comodidad necesaria para cargar cosas pesadas dentro

del taller? 1 5 1 3 1 11

4
¿Qué tan frecuente es la dificultad para abrir el portón? 3 1 1 3 1 9

Fuente: Elaboración propia

Nota: Se muestra la tabla ponderada de la encuesta realizada al personal donde: 1 (nunca), 3 (a veces) y 5 (siempre)
Tabla 5

Tabla de frecuencia Ordenada

N PROBLEMA PUNTAJE % FRECUENCIA 80 -

FRECUEN RELATI RELATIVA 20


ACUMULAD
CIA VO
O

1 Frecuente corte de fluido 21 39% 21 80

eléctrico en la planta %

2 Instalacion luminaria 13 63% 34 80

inadecuada dentro del taller %

3 Déficit de coches para levantar 11 83% 45 80

cosas pesadas dentro del taller %

4 Demanda de trabajadores para 19 100% 54 80

poder abrir el portón %


Fuente: Elaboración propia

Nota: En el gráfico de pareto nos muestra el principal problema de la empresa


TABLA 6

MESES NÚMERO DE TIEMPO DE NÚMERO PÉRDIDAS


INCIDENTES RECONEXIÓN DE ADMINISTRATIV
(MIN) PERSONA AS(SOLES)
L

MARZO 1 40 12 69.6

ABRIL 2 50 12 87

MAYO 1 40 12 69.6

JUNIO 1 48 12 83.52

TOTAL 5 178 48 309.72

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA.

2.2.1 Objetivo General:


Implementar un sistema de transferencia de energía usando un grupo electrógeno para

suprimir el problema de la falta de Energía eléctrica y reducir en un 90% las paradas

inesperasas de prodeccion.

2.2.2 Objetivo Específico:

Elaborar un tablero eléctrico para el intercambio de la suministración de energía eléctrica

para tener una solución rápida de suministro de energía eléctrica ya sea momentánea o

permanente ante un corte de energía eléctrica para evitar las pérdidas de producción

dentro de la empresa.

2.3 Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora

Se presentó una mejora que se realizó en el año 2017 en la empresa MMH Metal

Mecánica Huamani en donde se implementó el sistema de transferencia de energía

eléctrica del grupo electrógeno GESAN G15TFH donde presentó una mejora de consumo

eléctrico con respecto a los picos de corriente y así disminuir la caída de tensión de

distintas áreas de la empresa.

La presente propuesta tiene como antecedente a la solución más rápida que se realizó el

año 2021 dónde ante cortes repentinos de energía eléctrica en la fábrica se usaba corriente

de la empresa más cercana mediante un cable. Por lo tanto, esto causaba que solo ciertas

áreas estén energizadas, ralentizaba la producción y echaba a perder algunas piezas que se

quedaron a medio hacer contando con ellos el personal paraba de producir por horas,

conllevando a realizar la mejora.


2.4 Justificación del Proyecto de Innovación y/o Mejora

El presente proyecto es la implementación de una tablero de transferencia eléctrica para el

uso del grupo electrógeno que da como solución el restablecimiento de la energía

eléctrica, esto da lugar a que, en el momento del corte de energía eléctrica de la red, se de

funcionamiento al grupo electrógeno mediante el tablero de transferencia el cual supliría

la energía eléctrica en lugares específicos (circuitos prioritarios), con lo cual se lograría el

normal funcionamiento de la planta y la solución de la pérdida de tiempo del proceso de

producción donde no genere pérdidas materiales ni pérdidas de horas laborales de los

colaboradores. Además, no generar retrasos ni amonestaciones por retrasos en la

fabricación del producto, para así mejorar la calidad y optimizar todo el tiempo laborable.

● Reducción de tiempos en el proceso

● Reducción de pérdidas económicas

● Cumplimiento las entregas a las fechas establecidas

● Reducción en las pérdidas de horas laborales

2.5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

FORMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

a) Centrales térmicas:

En este tipo de centrales su agente externo es el vapor de agua a presión, generado al

quemar combustibles orgánicos (carbón, gas, u otros derivados) la energía que se libera

durante la combustión hace 8 que el agua se caliente y el vapor a presión, logre mover la

turbina que a su vez hace mover el alternador, logrando así la generación de energía

eléctrica.
b) Centrales hidroeléctricas:

En la central hidroeléctrica es la energía potencial y la energía cinética del agua la que

mueve la turbina, la cual se encuentra conectada al alternador, para que así se lleve a cabo

la generación eléctrica.

c) Centrales eólicas: Son los aerogeneradores, es el viento (partículas de aire a gran

velocidad y alta energía cinética) este es el agente externo que mueve el alternador.

d) Centrales nucleares: En este tipo de centrales el combustible es el uranio, el calor

generado en la vasija del reactor produce vapor de agua a presión en un circuito exterior

al reactor.

e) Centrales solares: En las centrales solares es el calor del sol el que hace hervir el agua y

generar el vapor a presión.

f) Centrales mareomotrices: En este tipo de central el agente externo es la velocidad del

agua del mar, las subidas y bajadas de las mareas generan una gran corriente con gran

energía cinética capaz de mover los alternadores.

g) Centrales biomasicas: En esta se obtiene el vapor de agua quemando la materia

orgánica residual derivada de los cultivos agrícolas ó por combustión en motores, donde

el biogás procede de la fermentación de la biomasa es consumida por el motor de

combustión interna que mueve el generador.


GENERADOR DE CORRIENTE:

Un generador de corriente alterna es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de

potencial eléctrico entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o bornes)

transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Esta transformación se consigue por

la acción de inducción electromagnética, este fenómeno consiste en producir una fuerza

electromotriz, en un medio expuesto a un campo magnético variable, o en un medio móvil

respecto a un campo magnético estático, es así que cuando dicho medio es un conductor se

produce una corriente inducida. Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar

la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo por el interior del generador.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

El Módulo Entrenador para Transferencia de Energía Eléctrica es un equipo que permite al

Generador que opere en forma totalmente automática supervisando la diferencia de tensión

de la Red Eléctrica Externa. El módulo de control (Unidad Automática) incorpora las

funciones del arranque, paro, medición y protecciones del Generador. Así como las funciones

de Sincronización con la Red Eléctrica Externa o paralelismo con una o más Generadores.

Todos los parámetros pueden ser monitoreados y configurados de manera remota por medio

de un cable de comunicación hacia un PC.

El Módulo Entrenador es auto soportado y cuenta con interruptores electromagnéticos

(Breakers motorizados) para las funciones de transferencia.

La transferencia automática es un complemento muy útil para la planta eléctrica. Cuando la

necesidad de energía eléctrica es constante para garantizar la seguridad de las personas y de


los locales comerciales, conservación de alimentos, funcionamiento de equipos y maquinarias

para procesos productivos y de atención al cliente.

Tiene la ventaja de adaptarse a las necesidades del cliente, pudiendo programar tiempos de

encendido y apagado con un reloj que es adaptado y sincronizado, el cual puede

reprogramarse cuando los usuarios así lo requieran.

TIPOS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA:

Transferencia de Redes Manual:

Este dispositivo es la transferencia más simple. Pero el tiempo de permutación de la red

normal a la red de reserva está en función a la intervención humana.

Figura 01

Tablero de referencia de transferencia electrica

Imagen III 1 Tablero de transferencia de eléctrica

Fuente: Elaboración propia con imagen tomada de una tablero de prueba de SHELL
Transferencia de Redes Tele comandada:

Es la más empleada para los aparatos de gran calibre (a partir de 400 A). No requiere ninguna

intervención humana para su funcionamiento

Transferencia de Redes Automática:

La asociación de un automatismo dedicado con una transferencia de redes tele comandada

permite el pilotaje automático de las redes según diferentes programaciones.

2.5.1 Conceptos y términos utilizados

Manifold:

Un manifold de cilindros es un grupo de cilindros de gas, usualmente utilizado para llevar

gases a través de una tubería. A través de un manifold de válvulas, normalmente los cilindros

se juntan en un paquete primario y en uno secundario.

Grupo electrogeno:

Los grupos electrógenos son máquinas que mueven un generador eléctrico a través de un

motor de combustión interna y se utilizan comúnmente cuando hay déficit en la generación

de energía eléctrica de algún lugar, y cuando son frecuentes los cortes en el suministro

eléctrico.

Aislamiento térmico:
El aislamiento térmico en calderas se realiza mediante materiales como la fibra de vidrio y

fibra cerámica, desechándose el tradicional amianto al máximo. La función habitual de cintas

y burletes es la de sellar las distintas tapas de la caldera.

Polipasto :

Los polipastos son herramientas de elevación mecánica con accionamiento eléctrico,

neumático, hidráulico o manual. A diferencia de los cabrestantes, que se utilizan para

arrastrar cargas, los polipastos de cable o de cadena permiten su desplazamiento vertical.

Quemador:

El quemador es uno de los componentes principales de una caldera mural y se encuentra

ubicado en el interior de la cámara de combustión.

Limitadores de nivel :

Las calderas industriales de vapor, deberán disponer por lo menos de dos indicadores de nivel

que serán independientes, donde uno de ellos tendrá que ser un tubo transparente conectado a

la carcasa de la caldera.

Indicadores de presión y temperatura de vapor:

Son algunos detalles propios de las calderas de vapor, que ayuda a interpretar mucho mejor

todo lo que hay dentro de ellas. El calor y la temperatura en las calderas de vapor resultan

básicos con el fin de medir las energías que hay en ellas.

Caliche:
El caliche es un depósito edáfico endurecido de carbonato de calcio. Este precipita

cementando otros materiales, como arena, arcilla, grava o limo.

Válvula de purga y vaciado:

Las calderas industriales de vapor tienen una válvula de vaciado tipo palanca situada en la

parte más baja de la caldera, pudiendo usarse dicha válvula para realizar las tareas de

purgado.

Bombas de circulación:

Las bombas de circulación o bombas circuladoras son bombas centrífugas cuya función es la

de impulsar y transportar un fluido salvando las pérdidas y saltos energéticos de las distintas

instalaciones.

Sensor Warrick :

Éstos tienen la función de impedir que el vapor que se va generando llegue a sobrepasar los

límites mínimos o máximos establecidos y que por ende, lleve a que existan algunos daños

dentro del equipo.


CAPITULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual.

En el siguiente diagrama se realizó el (DAP) Diagrama de análisis de proceso.

Figura 02

Diagrama de análisis de proceso (DAP)


Fuente: Elaboración propia

Nota: En el gráfico de (DAP) nos muestra todo el proceso

3.2 Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.

(Efectos en el producto, en los materiales, en el costo, oportunidad de entrega de

productos, tiempo, calidad, inventarios, etc.)

El problema planteado ( frecuentes cortes de fluido eléctrico) produce paradas de


producción y esto causa efectos en el funcionamiento de las máquinas que se encuentran
trabajando , estos efectos repercuten en la productividad de todas las áreas de proceso y
retrasos en las entregas programadas.

3.2.1 Efecto en el producto

Las calderas tienen formas anómalas debido al corte de fluidos que generan la construcción
del caldero de manera distinta a lo que normalmente está acostumbrada a hacerse.

3.2.2 Efecto en el costo

Se incrementa el costo del producto, reducción de la producción, desperdicio de materiales


para la fabricación de calderas, pérdidas monetarias en colaboradores y clientes.

3.2.3 Efecto en la oportunidad de entrega de productos

Retraso en producción de calderos genera disconformidad e incumplimiento en las entregas


del producto a tiempo.

3.2.4 Efecto en la calidad

Irregularidad con el proceso de los Calderos, genera desconfianza en los clientes.

3.2.5 Efecto en el personal


Genera disconformidad con el personal, también produce estrés con los horarios fuera de
turnos.

3.3.Análisis de las causas raíces que generan el problema. (Usando el Diagrama de

causa-efecto, 5 por qué, etc)

En el capítulo II se mostraron, las potenciales causas del problema principal en área de


producción. Se observa que tenemos demasiadas causas por atacar para poder proponer una
solución al problema, conviene descartar las causas irrelevantes o que afectan mínimamente
al proceso para poder analizar las otras que sí lo hacen y determinar qué medidas de acción
tomar.

Figura 03

Diagrama de Ishikawa

Imagen IV 1 Diagrama de ishikawa

Nota: En el gráfico de ishikawa nos muestra las principales causas del problema
3.4Priorización de causas raíces (Diagrama de Pareto, factores cualitativos, etc)

¿Que genera las frecuentes cortes de fluido electrico en el

área de producción de la empresa CALDEROS

PIEDRAS?

1
Mala infraestructura

2
Fallo en las subestaciones

3
Fenómenos climáticos

4
Falta de un tablero de transferencia eléctrica

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Se realiza una lluvia de ideas con el personal para poder identificar

los problemas.
Tabla 7

Cuadro de valoración

BAJO MEDIO ALTO

1 3 5

Fuente: Elaboración propia

Nota: En este cuadro podemos visualizar el puntaje que se establece para evaluar nuestra lluvia de ideas lo cual sera

efectuado para el apoyo del personal de la Empresa.

Tabla 8

Encuesta para definir el problema principal

PREGUNTAS A B C D E TOT

AL

1 ¿Se necesita un tablero de

transferencia eléctrica ? 5 5 3 5 5 23

2 ¿La alta temperatura acelera la

corrosión de las máquinas? 3 1 1 1 3 9


3 ¿Qué tan frecuente son los fallos en

las subestaciones? 3 1 1 1 5 11

4
¿Qué tan mala es la infraestructura? 1 3 1 1 1 7

Fuente: Elaboración propia

Nota: Se muestra la tabla ponderada de la encuesta realizada al personal donde: 1 (nunca), 3 (a veces) y 5 (siempre)

GRAFICO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN FRECUENTES PARADAS DE PRODUCCION

Fuente: Elaboración propia

Nota: En el gráfico de pareto nos muestra el principal problema de la empresa

Se puede observar que la causa principal es la falta de un tablero de transferencia con un 42


% del total de causas del problema durante el periodo de trabajo.
TABLA 9

Frecuencia acumuladas

CAUSAS Frecuencia Frecuencia Frecuencia

Normalizada Acumulada

Falta de un tablero de

transferencia eléctrica 23 43 23

Fallo en las subestaciones 11 63 34

Fenómenos climáticos 9 80 43

Mala infraestructura
7 100 50

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se realizó una tabla de frecuencia ordenada

3.5 Análisis de causas principales

Al no generarse correctamente los procedimientos de fabricación de las calderas terminadas,


ocasionados por los cortes repentinos de energía eléctrica en medio del proceso de
fabricación lo cual ocasiona que se retrasan las entregas programadas y generen pérdidas de
horas laborales.

En la siguiente tabla se muestra que cantidad de horas de retraso por fabricación de cada
caldera.
Tabla 10

Indicador de causa

Entrega Entrega

programada
Mes programada Eficiencia Deficiencia
con demora
(horas)
por corte de

fluido eléctrico

ENERO

Febrero 200 16 92% 8%

Marzo

Abril 180 9 95% 5%

Mayo

junio 190 19 90% 10%

Julio

Agosto 200 15 92.5% 7.5%

Total 770 59 92.8% 7.2%

Fuente:Elaboración propia

Nota: El indicador nos permite tener un mejor análisis del problema(Demora el proceso de fabricación de un

caldero)
CAPÍTULO IV
PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA.

4.1 Plan de acción de la Mejora propuesta

Para cumplir con el objetivo principal de Realizar la transferencia automatica de electricidad


se realiza la siguiente propuesta técnica:

Implementación de sistema automatizado en un tablero , empleando una adecuada


distribución e instalación de los equipos eléctricos y electrónicos, realizando la programación
del PLC. El plan de ejecución de esta propuesta será detallado a continuación:

Tabla 11

Descripción de las acciones a implementar


Acciones Por Procedimiento Indicador de iempo

Implementar Seguimiento (Días)

A1.Diseñar plano eléctrico Plano en 5

A: Elaboración de instalación del equipo desarrollo

de Planos A2.Realizar el plano de


fabricación del tablero.

B1.Desarrollar y Presentar Proforma 1

B: Proforma de Proforma de Costos Notificada

Costos

C1. Realizar la búsqueda 2

C: Adquisición de proveedores para Esperando

de los materiales cotización de los confirmacion

materiales

C2. Realizar la compra de

los materiales
D1. Identificar las 1

D:Elaborar un herramientas con las que

plan para el se va a trabajar Esperando

desarrollo de la confirmacion

instalación D2. Identificar los

materiales y consumibles

con los que se va a trabajar

E1. Ordenar y limpiar 1

E:Identificar el donde se realizará la

lugar donde se instalación Esperando

va realizar la confirmacion

instalación

F1.Ubicación y fijación 1

F:Elaboración del gabinete del tablero

de Instalación automático.

del Tablero F2.Instalación del tablero

Automático. automático. Esperando

F3.Conexión del cableado confirmacion

del control.

F4.Programar el Nano

PLC
G:realizar la G1.Hacer la conexión de 1

Conexión al fuerza.

grupo Esperando

electrógeno G2.Conexión al grupo confirmacion

electrógeno.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se detallan las acciones a implementar

4.2 Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la


mejora.

4.2.Consideraciones técnicas

A.-Especificaciones de máquinas y equipos.

Se especifica y detalla las características técnicas los equipos y las máquinas a utilizar y que
formarán parte del proyecto de innovación mediantes la ayuda de cuadros.
Figura 04
Ficha técnica del Estabilizador UPS

Fuente:Elaboración propia

Nota: Ficha técnica detallada del Estabilizador UPS a implementar.


Figura 05

Ficha técnica Nano PLC

Fuente:Elaboración propia

Nota: Ficha técnica detallada del Nano PLC a implementar.


Figura 06

Ficha técnica del gabinete eléctrico

Fuente:Elaboración propia

Nota: Ficha técnica detallada del gabinete eléctrico a implementar.


Figura 07

Ficha técnica del transformador de 24v

Fuente:Elaboración propia

Nota: Ficha técnica detallada del transformador de 24v a implementar.

B.-Diseño de máquinas y equipos.

Antes de iniciar con las instalaciones se recomienda leer y entender el funcionamiento del
equipo, lectura e interpretación de manuales y esquemas para el montaje e instalación de
instrumentos y componentes a utilizar.
Figura 08
Diagrama de fuerza

Fuente:Elaboración propia

Nota: Diagrama eléctrico de mando de transferencia eléctrica


Figura 09
Diagrama de fuerza.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Diagrama Electrico de fuerza de transferencia automática


Figura 10
Simulación de control en el software de Schneider.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Programación Eléctrico de transferencia automática en PLC ZELIO


Figura 11
Simulación de control en el software de Schneider.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Programación Eléctrico de transferencia automática en PLC ZELIO (AUTO-SISTEMA)

Figura 12
Simulación de control en el software de Schneider.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Programación Eléctrico de transferencia automática en PLC ZELIO(AUTO-GEN)


Figura 13
Simulación de control en el software de Schneider.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Programación Eléctrico de transferencia automática en PLC ZELIO (MANUAL-GEN)

Figura 14
Simulación de control en el software de Schneider.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Programación Eléctrico de transferencia automática en PLC ZELIO (MANUAL-SISTEMA)


Figura 11
Diseño de tablero interno

TABLERO DE TRANSFERENCIA
Contactor 1 Contactor 2

Contactor Llaves
NANO PLC
Rele termico de mando termicas

Transformador

UPS

Fuente:Elaboración propia

Nota: Diseño guía del tablero de transferencia automática.


Figura 12
Diseño de tablero externo

Fuente:Elaboración propia

Nota: Diseño guía del tablero de transferencia automática.


Figura 13

Distancia para empotrar el tablero.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Diseño guía para instalar el cablero


Figura 14

Diseño de la ruta energética a la Planta de la Empresa.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Diseño de ruta eléctrica implementando el proyecto de innovación.

C.- Distribución de espacio para los nuevos equipos

Se evaluará la ubicación de la implementación de proyecto de innovación tomando en


cuenta las áreas de procesos para así ubicarlo en un punto estratégico para la rápida
intervención del personal ante una emergencia o problemas que presente el equipo.
Figura 15
Distribución de las áreas de procesos en la planta

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se ubica en que area estara la implementación/mejora.


Figura 16
Distribución del área de cuarto de tableros.

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se detalla la ubicación exacta del tablero de transferencia.

4.2.2 Consideraciones operativas

A.- Capacitacion del personal


La capacitación del personal será programada considerando que el tablero de
transferencia eléctrica está automatizado y no cuenta con un sistema complejo de mandos.
El tema a capacitar será la identificación de posibles problemas que presente en cualquier
momento y a ello puedan realizar el encendido adecuado del tablero y/o reportarlo al
encargado del área todo esto en un determinado y corto tiempo para asi no afectar a la
producción.

B.- Implementación de métodos de trabajo


El proceso que desarrolla el proyecto es de sustentar la falta de fluido eléctrico ante
repentinos cortes de energía a esto los métodos de trabajo priorizaran por niveles de
importancia ya que hay equipos de demandan mucho consumo en esos casos el
colaborador deberá ponerse de acuerdo con su encargado de área para las indicaciones de
su trabajo y los encargados deberán elaborar planes de trabajos y distribución del
personal a respectivos puntos de trabajo manual o de menor consumo eléctrico
dependiendo en qué parte del proceso de la fabricación se encuentra la caldera.

C.Manual de procedimiento
Se presenta el manual de accionamiento y puesta en marcha del tablero de transferencia
eléctrica
Por su selector M 0 A

M: Selector/Manual
En este estado el selector entra en modo manual esto conlleva que un colaborador
capacitado esté accionando por un pulsador el tablero de transferencia eléctrica

Figura 16
Selector M 0 A
Fuente:Fotografía editada de un selector

Nota: El selector de encuentra en Manual

0: Selector de apagado
En este estado el selector desenergiza y deja sin funcionamiento el botón de marcha y el
grupo electrógeno sin poder accionarse ante un repentino corte de energía

Figura 18

Selector M 0 A

Fuente:Fotografía editada de un selector

Nota: El selector se encuentra apagado.


A:Selector en automático:
En estado el selector entra automático y estar listo para un posible repentino corte de
energía eléctrica y energizar en grupo electrógeno donde energia a toda la planta

Figura 19

Selector M 0 A

Fuente:Fotografía editada de un selector

Nota: El selector se encuentra en automático.

4.2.3 Consideraciones Ambientales


A.- Limpieza en el ambiente de trabajo
Tener un tacho de basura cerca para evitar que las envolturas, cajas y residuos de
consumibles terminen en el suelo.
B.-Recolección de residuos sólidos
Los residuos como pedazos de cemento o ladrillo entre otros de juntara en un lado para
al final del turno poder desecharlos.
4.3Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta

A.- Materiales

Tabla 12

Descripción de los materiales a usar.

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA UNIDAD CANTIDAD

1 SCHNEIDER

CONTACTOR 150 A ELECTRIC UND 2

2 SCHNEIDER

CONTACTOR 9 A ELECTRIC UND 1

3 INTERRUPTOR SCHNEIDER

TERMOMAGNETICO 2X25A ELECTRIC UND 2

4 INTERRUPTOR SCHNEIDER

TERMOMAGNETICO 3X150A ELECTRIC UND 1

5 SCHNEIDER

NANO PLC ZELIO LOGIC ELECTRIC UND 1

6 ESTABILIZADOR CDP UND 1


7 TABLERO GENERICO UND 1

8 PILOTOS GENÉRICOS UND 2

9 TRANSFORMADOR 24 VDC GENERICO UND 1

10 SELECTOR MANUAL GENERICO UND 1

11 BORNERAS GENERICO UND 4

12 CABLE 14 AWG GENERICO M 20

13 CABLE 6 AWG GRAINGER M 100

13 TERMINALES GENÉRICOS UND 50

14 CANALETAS GENÉRICOS M 5

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se detallan las características de los materiales.

B.- Mano de obra :

Tabla 13

Descripción de la mano de obra.


ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO(H)

1 TECNICO ELECTRICISTA 3 45

2 SUPERVISOR DEL ÁREA 1 36

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se selecciona a los técnicos y profesionales para realizar la implementación.

C.-Máquinas, instrumentos, herramientas y equipos

Tabla 14

Descripción de los instrumentos, herramientas y equipos.

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CANTI TIEMPO(H)

DAD

1 JUEGO DE LLAVES ALLEN STANLEY UND 1

2 JUEGO DE DADOS TRUPER UND 1

3 DESTORNILLADOR PLANO GENÉRICOS UND 1


4 ALICATE UNIVERSAL TRUPPER UND 1

5 ALICATE DE PUNTA TRUPPER UND 1

6 ALICATE DE CORTE TRUPPER UND 1

7 AMPERÍMETRO PRAZEK M 1

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se detallan las características de las herramientas y equipos.

D.- Otros recursos

Tabla 15

Descripción de otros recursos

ITEM DESCRIPCIÓN DETALLE CANTID TIEMPO

AD

1 CADE SIMU V4.0 CONEXIÓN 1 3 DÍAS

2 PROGRAMACI

TIA PORTAL V14 ÓN 1 3 DÍAS


Fuente:Elaboración propia

Nota: Se detallan las características de los programas de simulación que se usó.

4.4 Mapa de flujo de valor de la situación mejorada o diagrama de proceso mejorado

figura 20
Diagrama de análisis de proceso mejorado (DAP)
Fuente:Elaboración propia

Nota: Se muestra el diagrama mejorado del proceso.

4.5Cronograma de ejecución de la mejora

Figura 21

Cronograma de ejecución de la mejora

Fuente:Elaboración propia

Nota: Se muestra el cronograma para la ejecución de la mejora


4.6Aspectos limitantes de la implementación de la mejora

El aspecto limitante para implementar nuestra mejora es la alza de precio de la gasolina y el


combustible Diesel y del petróleo ya que hay que estar constantemente abasteciendo los
tanques de reserva y sin ello el tablero de transferencia eléctrica estaría normalmente
operativo pero sin poder cumplir su objetivo de energizar la planta de fabricación.
Otro aspecto limitante sería el clima frío la humedad y el clima árido provocando que el
ambiente se encuentre salinizado y esto afecta a la zona donde se encuentra la planta, Estos
aspectos provocan una rápida deterioración de los equipos y los materiales también
provocando falsos contacto o en el peor de los casos cortocircuitos dañando gravemente a los
equipos dentro del tablero.
CAPÍTULO V
5.COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA

5.1 Costo de materiales

Tabla 16

Tabla de costos de materiales

Descripción Cantidad Costo c/u Costo total

CONTACTOR 150 A 2 S/ 2,068.00 S/ 4,136.00

CONTACTOR 9 A 1 S/ 391.00 S/ 1,200.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/ 36.30 S/ 62.60


2X25A 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/ 967.00 S/ 967.00
3X150A 1
S/ 400.00 S/ 400.00
NANO PLC ZELIO LOGIC 1

ESTABILIZADOR 1 S/ 40.00 S/ 40.00

S/ 35.00 S/ 70.00
PILOTOS 2
S/ 80.00 S/ 80.00
TRANSFORMADOR 24 VDC 1
S/ 43.00 S/ 43.00
SELECTOR MANUAL 1
S/ 3.50 S/ 15.00
BORNERAS 4

CABLE 14 AWG 20 S/ 1.50 S/ 30.00

S/ 1.74 S/ 87.00
CABLE 6 AWG 50

S/ 2.82 S/ 14.40
TERMINALES 50
S/ 10.00 S/ 50.00
CANALETAS 5
Total S/ 7,195.00

Fuente:Elaboración propia

5.1.1 Costo de la estructura

Tabla 17

Costos del Gabinete

Descripción Costo

Tablero eléctrico S/ 200.00

Total S/ 200.00

Fuente:Elaboración propia
5.2 Mano de obra

Tabla 18

Tabla del costo de mano de obra:

Descripción Tiempo(horas) Cantidad Costo por Total


hora

Técnico electricista 40 3 S/ 20.00 S/ 2400.00

Programador de 5 1 S/ 100 S/ 500.00


PLC (Electrcista)

TOTAL S/ 2900.00

Fuente:Elaboración propia
5.2.1.Costo de planos y diseños planteados para la implementación

Tabla 19

Tabla de costos de plano y diseños planeados

Descripción Costo

Plano eléctrico S/ 180.00

Diagrama de PLC S/ 250.00

Total S/ 430.00

Fuente:Elaboración propia
5.3 Costo de máquinas, herramientas y equipos

Tabla 20

Tabla del costo de Herramientas/Equipos:

Descripción Marca Cantidad Costo unitario Total

S/ 50.00 S/ 5.00

JUEGO DE LLAVES ALLEN STANLEY 1


S/ 400.00 S/ 33.30
JUEGO DE DADOS TRUPER 1
S/ 15.00 S/ 1.50

DESTORNILLADOR PLANO GENÉRICOS 1


S/ 20.00 S/ 1.70
ALICATE UNIVERSAL TRUPPER 1
S/ 20.00 S/ 1.70

ALICATE DE PUNTA TRUPPER 1


S/ 17.00 S/ 1.40
ALICATE DE CORTE TRUPPER 1
S/ 100.00 S/ 8.30
AMPERÍMETRO PRAZEK 1
TOTAL S/ 52.90

Fuente:Elaboración propia
5.4 Otros costos de implementación de mejora

Tabla 21

Tabla total de costos:

Descripción Cantidad Costo unitario Total

Consumo de electricidad 10 KW/h S/0.84 S/ 8.40

Transporte 5L S/5.00 S/ 25.00

TOTAL S/ 33.40

Fuente:Elaboración propia
5.5 Costo total de la implementación de la Mejora

Tabla 22

Tabla total de costos:

Descripción del costo S/

Costo de materiales S/ 7,395.00

Costo de mano de obra S/2.900.00

Costo de herramientas y equipos S/ 52.90

Otros costos de implementación de mejora S/ 33.40

Total S/ 8,551.30

Fuente:Elaboración propia
CAPÍTULO VI
6.1 ANALISIS CUANTITATIVO

Causa N.1: Falta de un tablero de transferencia electrica

Se procede a realizar los analisis cuantitativos de las causas raicess que generan el problema
principal en la planta

Tabla 23

Sueldo de los trabajadores

Trabajador Sueldo Sueldo Diario Sueldo hora


Mensual

Ingeniero S/ 4000 S/ 166.6 S/ 20.8

Supurvisor S/ 4000 S/ 166.6 S/ 20.8

Asistente del S/ 2000 S/ 83.3 S/ 10.41


Supervisor

Soldador S/ 2500 S/ 104.1 S/ 13

Armador S/ 2500 S/ 104.1 S/ 13

Mecanico S/ 2500 S/ 104.1 S/ 13

Electricista S/ 2500 S/ 104.1 S/ 13

Electricista S/ 2000 S/ 83.3 S/ 10.4


Asistente

Fuente:Elaboración propia
Tabla 24

Tiempo de busqueda

DAP ACTUAL ( Proceso que demora la 263 (HORAS)


fabricacion de un caldero sin la mejora )

DAP MEJORADO ( Proceso que demora la 239 (HORAS)


fabricacion de un caldero con la mejora )

DIFERENCIA 24 (HORAS)

Fuente:Elaboración propia

Tabla 25

Promedio Mensual de despacho atendidos con demora

MESES PRODUCTO EN EL ENTREGA DE


SOLICITADO PRODUCTOS CON
RETRASO

Enero - Febrero 1 1
Marzo – Abril 1 1

Mayo - Junio 1 1

Julio - Agosto 1 1

Setiembre – Octubre 1 1

Noviembre – Diciembre 1 1

Promedio Mensual de tendidos con 1


demora

Fuente: Elaboracion Propia

Nota: Se utiliza el promedio de los despachos atendidos con demora durante el año
Tabla 26

Costo de Perdida Anual

Trabajador Tiempo Despachos Sueldo de Perdida al 2 Perdida anual


perdido por promedios operario en mes ( lo que
fabricacion en horas tarda la
horas fabricacion de
un caldero)

8 24 horas 1 S/ 114.42 S/ 2746.08 S/ 16,476.48

Fuente: Elaboracion Propia

Nota: Como Observamos en la table, se calculo el tiempo perdido en horas por fabricacion,
el sueldo del operario, los dias laborables y el total de la perdida anual.

6.2 BENEFICIO TECNICO Y/O ECONOMICO ESPERADO DE LA MEJORA

FIGURA 33

Pérdida total

Causas Raíz Descripción Anual

Análisis N° 01 Frecuente parada de Producción S/ 16 476.48

S/ 16 476.48
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Tabla 27

Inversión anual de mejora

Descripción del costo Costo

Costo de materiales S/ 7 395.00

Costo de mano de obra S/2 900.00

Costo de herramientas y equipos S/ 52.90

Otros costos de implementación de mejora S/ 33.40

Costo total de inversión S/ 10,381.3

Fuente: Elaboracion Propia

FIGURA 33

Total de ahorro

Pérdidas Anuales S/ 16,476.48

Perdidas después de la mejora S/ 432.48

Total de Ahorro S/ 16,044.00


Fuente: Elaboracion Propia

6.3 RELACION BENEFICIO/COSTO

A continuación
Conocida como índice neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el
valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el valor actual de
los costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto.

Se necesita identificar:

• Costos totales en valor monetario actual


• Beneficios totales en valor monetario actual
• Dividir valor actual de beneficio entre valor actual de costos
Aplicamos la siguiente fórmula

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑉𝐴𝐼
=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝐴𝐶

S/ 16,044.00
= S/1,54547
S/ 10,381.3

Interpretación:

Al dividir beneficio/costo, obtenemos S/1.54, obteniendo un beneficio mayor que uno y


esto nos muestra que la mejora a realizar es rentable.

Tiempo de recuperación

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
S/ 10,381.3
= 0.6470518
S/ 16,044.00

0.64*12 Meses 7.68 Meses

(7.68-7)*30 Días 20.4 Días

Interpretación: Esto significa que, en 7 meses y 20 días, se recupera lo invertido.

PERIODO DE RECUPEERACIÓN(PR)
CAPÍTULO VII
7. CONCLUSIONES

7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora

• Implementamos un TTA ( TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA)


que brinda la comodidad de despreocuparse de poner en marcha el grupo ya que al
reconocer que no hay energía de red automáticamente este envía la señal a la
lógica del grupo electrógeno poniéndose automáticamente en funcionamiento,
procedimiento viceversa cuando el suministro de red se restablece.

• El TTA ( TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA) permitirá que no


tengamos retraso en la producción y asi evitar amonestaciones.

• Podremos prevenir la retroalimentación que podría dañar el generador, equipos de


trabajo hasta en el peor de los casos esto puede provocar un incendio.

• Se concluye que la mejora es un paso para el desarrollo tecnologico de la Empresa


ya que nos podemos al nivel de las grandes industrias que tambien cuentan con
esta mejora
CAPÍTULO VII
8. RECOMENDACIONES

8.1 Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Innovación y Mejora

• Se recomienda comprobar el estado de los componentes del grupo electrógeno.


Busque cables sueltos o desgastados, botones atascados, fugas en las mangueras y
elementos corroídos. Solicitar piezas de repuesto y recambios, si es necesario.

• Se recomienda arrancar el grupo electrógeno cada tres meses y dejarlo funcionar


durante unos minutos. Al hacerlo, ayudará a mantener sus componentes lubricados
al hacer circular el aceite por el motor y podrá comprobar si está funcionando en
plena forma.

• Podremos prevenir la retroalimentación que podría dañar el generador, equipos de


trabajo hasta en el peor de los casos esto puede provocar un incendio.

• Se recomienda inspeccionar las baterías ya que la acumulación de sulfatos de


plomo en las placas de las baterías acaba inutilizándolas, lo que es una de las
mayores causas de que su grupo electrógeno no arranque. Compruebe el nivel de
agua de las baterías, limpie y apriete sus bornes y compruebe su tensión.

• Se recomienda el debido mantenimiento del grupo electrógeno ya que este


también implica la comprobación periódica del estado del aceite, el combustible,
el anticongelante y los filtros de aire de su grupo. Estos procedimientos pueden
hacer realmente la diferencia y ayudar a mantener su equipo alejado de la
degradación. En la mayoría de los casos, el nivel de aceite del motor se debe
comprobar con una varilla y, según el nivel que aparezca en ella, debe añadir o
vaciar el tanque.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carlos López Jimeno. (2013). Guia Basica Calderas Industriales Eficientes. Madrid: Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid .

https://www.ingenieros.es/files/proyectos/Guia-basica-calderas-industriales-eficientes-fenercom-
2013.pdf

Departamento de Marketing de Grupel. (06 de Junio de 2022). Interempresas Energias. Obtenido de


Mantenimiento del grupo electrógeno:
https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/391769-Mantenimiento-del-grupo-
electrogeno-Consejos-y-recomendaciones.html

Telemecanique. (2011). Automatizacion and Control. Bogota: Schneider Electric.

https://salvadorcobo.files.wordpress.com/2011/03/telemecanique.pdf

ESPINAL, J. L. (2016). Propuesta De Mejora De Calidad En Los Procesos Para La Fabricación De


Calderas A Vapor En Una Empresa Delmetalmecánica. Lima: Universias Peruana de Ciencias
Aplicadas .

https://docplayer.es/94494263-Propuesta-de-mejora-de-calidad-en-los-procesos-para-la-
fabricacion-de-calderas-a-vapor-en-una-empresa-del-sector-metalmecanica.html

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