Producción
Producción
Producción
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................1
CONCLUSIONES......................................................................................................
94
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................
97
ANEXO
..................................................................................................................99
ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICAS
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 2. Worksampling................................................................................................. 12
Figura 7. VSM................................................................................................................ 35
46
Caps® .................................................................. 74
Por lo tanto, este Trabajo Fin de Máster se centra, en primer lugar, en el análisis
teórico de la producción ajustada o lean manufacturing, así como de todas sus
herramientas y técnicas; y, en segundo lugar, se presenta un estudio empírico de la
implantación del lean manufacturing en Mivisa Envases. Este estudio profundiza con
mayor detalle en la implementación de la técnica del Single Minute Exchange of Die
(SMED) que se aplica para optimizar los tiempos de los cambios de formato de la
fábrica de Llanera, y su evolución desde los inicios hasta la actualidad.
El presente Trabajo Fin de Máster ha sido realizado por Jorge Iglesias Suárez,
bajo la dirección de Lucía Avella y Ramón Martínez (Director de Mivisa Asturias).
1
La estrategia adoptada para la realización del Trabajo ha consistido en:
2
1. DE LA PRODUCCIÓN EN MASA AL LEAN MANUFACTURING
Pero la producción en masa se fue difundiendo hacia países europeos, en los que
Wolfsburg (Volkswagen), Flins (Renault) y Mirafiori (Fiat) producían a escala
comparable con las grandes instalaciones de Ford en Detroit (Womack et al., 1992), por
lo que Estados Unidos perdía poco a poco su ventaja competitiva en la fabricación de
automóviles respecto al resto del mundo.
3
comienza a desarrollarse en la fábrica de Toyota de Japón, aproximadamente en los
años sesenta.
1
Una matriz es una pieza dura de metal con la forma precisa que la plancha ha de tomar después
de golpearla.
4
realizar ninguna tarea. Estas sencillas técnicas diseñadas por Ohno, diferían mucho de
las empleadas por Ford, Volkswagen, Renault y Fiat en Europa, ya que en aquel
entonces, contrataban especialistas que tardaban un día completo en realizar los
cambios, los cuales se elaboraban con una frecuencia de dos o tres meses. Ohno y sus
trabajadores fueron perfeccionando cada vez más esta técnica, por lo que el tiempo
empleado se iba reduciendo poco a poco, desde las 24 horas que se tardaba inicialmente,
hasta unos tres minutos (Ohno, 1991). Se consiguió acortar los tiempos de preparación
de las máquinas, dando inicio al SMED (Single Minute Exchange of Die), el cual se
analiza en detalle en secciones posteriores.
De forma inesperada, Ohno descubrió que costaba menos por pieza efectuar
“hornadas cortas” que fabricar grandes lotes. Las razones por las que era más barato
fabricar pequeños lotes eran: por un lado, se reducían los costes de almacenamiento y de
transporte de grandes existencias de piezas terminadas; y por otro lado, el hecho de
fabricar pocas piezas antes de ensamblarlas en un coche permitía ver los errores de
forma más clara (Womack et al., 1992). Gracias a estos descubrimientos, Ohno hizo que
sus trabajadores se preocupasen mucho más por la calidad, lo cual eliminaba el
desperdicio de piezas defectuosas, ya que éstas se descubrían después de que pasase
mucho tiempo desde su fabricación. Visitó en varias ocasiones las fábricas de Ford en
Detroit, y pensaba que en ellas se desperdiciaban muchos materiales, esfuerzo y tiempo
(muda).
5
De este modo, oponiéndose por completo a la metodología de la producción en
masa, en la que la responsabilidad de parar la cadena recaía sobre el director de la
misma, Ohno colocó una cuerda encima de cada estación de trabajo e instruyó a los
trabajadores para que detuvieran toda la cadena de montaje en cuanto surgiera un
problema que no pudieran arreglar con ella en marcha; posteriormente, todo el equipo se
pondría manos a la obra para solucionar el problema en concreto. Después de implantar
estas ideas, el número de defectos descendió drásticamente, debido a la experiencia en
identificación de errores y defectos que ganaron los trabajadores (Womack et al., 1992).
6
sistema de arrastre o pull. Puesto que únicamente la línea de montaje final puede
conocer con precisión el tiempo y la cantidad de elementos que se necesitan, será ella la
que requiera del proceso anterior esos elementos necesarios en las cantidades y en el
tiempo precisos para el montaje, de modo que cada proceso tenga que producir los
elementos que le sean requeridos por el proceso siguiente. Por lo tanto, no es necesario
elaborar un programa de fabricación mensual para el conjunto de procesos, como se
hacía en la producción en masa.
Eiji Toyoda y Taiichi Ohno tardaron más de veinte años en poner totalmente en
práctica todas estas ideas, pero finalmente triunfaron con extraordinarias consecuencias
para la productividad, la calidad del producto y la rapidez de respuesta ante cambios en
la demanda del mercado.
7
2. LEAN MANUFACTURING O PRODUCCIÓN AJUSTADA
Reducir costes.
Mejorar la calidad.
Aumentar la flexibilidad, es decir, adaptarse tanto a cambios en el
volumen de producción como a la fabricación de productos nuevos y
diferentes.
Cumplimiento rápido y exacto de los plazos de entrega. Servicio al
cliente.
8
caracterizado por la producción y comercialización en gran escala y por el dominio de
Europa Occidental y Estados Unidos.
Lean es un término inglés que significa “sin grasa”. Por lo tanto lean
manufacturing se puede entender como una forma de producción sin desperdicios o
elementos perjudiciales, los cuales serían la “grasa”, metafóricamente hablando, ágil,
sin cargas, sin despilfarros. Despilfarro (muda) es un término clave en la filosofía lean.
En la mayoría de las empresas industriales existen numerosas mudas o despilfarros, que
permanecen ocultas, por lo que pasan desapercibidas para los empleados, que están
acostumbrados a trabajar mecánicamente basados en la costumbre. Tanto es así, que se
pueden diferenciar hasta siete tipos diferentes de mudas según Ohno (1991), como se
puede observar en la Figura 1.
9
Figura 1. 7 mudas
11
Transporte Desplazamiento
7% 5%
Espera
9% ¡El cliente paga
por esto!
Reproceso €
12%
Añade valor
67%
Worksampling
Figura 2. Worksampling
En los sistemas de producción ajustada, una técnica muy común para fomentar la
polivalencia entre los trabajadores, es la rotación de tareas, lo cual significa que se
establecen planes de rotación, que pueden ser diarios o semanales, para que los
trabajadores pasen por distintos procesos de sección y desempeñen tareas diferentes,
con el objetivo de lograr empleados polivalentes, los cuales puedan responder a las
variaciones del ciclo de producción, de las rutas de operaciones, y en muchos casos, de
los contenidos de las tareas individuales, lo que se conoce como Shojinka (Monden,
1987). Con ello, se aumenta la destreza, se disminuye la monotonía y se facilitan los
procesos de ayuda mutua. A su vez, los programas de sugerencias, constituyen una
herramienta de gestión muy eficaz para aprovechar las ideas de los empleados (soikufu).
Por lo tanto, se puede decir que el lean manufacturing pretende aprovechar al máximo
el talento y las condiciones de sus empleados, otorgándoles más polivalencia,
autonomía, e incentivando su participación en la propuesta de ideas para mejorar el
sistema productivo.
12
Aspectos fundamentales dentro lean manufacturing, como son el just in time, la
estandarización del trabajo, el kaizen o mejora continua y el respeto por las personas, se
describen brevemente a continuación.
El sistema pull (de arrastre), dentro del proceso de producción, significa solicitar
las piezas que se necesitan, en el momento en el que se necesitan y en la cantidad
exacta, completando sólo lo que la siguiente operación necesite (Liker, 2006). En un
sistema just in time, las líneas de fabricación que abastecen de componentes a los
puestos de montaje se coordinan con dichos puestos mediante un sistema de
información que permita reponer las piezas que se consumen en el montaje final, como
se puede observar en la Figura 3.
13
Los sistemas tradicionales de producción se caracterizan por la utilización de
sistemas de producción tipo push (de empuje), el cual genera, a partir de pedidos en
firme y previsiones, las órdenes de aprovisionamiento y producción que se controlan
mediante un sistema de información centralizado. De este modo, la finalización de
dichas órdenes desencadena el lanzamiento de los correspondientes procesos
posteriores, los cuales son empujados por los precedentes. A partir de la Figura 4 se
puede observar un esquema sobre un sistema de producción tipo push.
14
producción. Como su propio nombre indica, el one piece flow o flujo unitario es una
técnica fundamental del JIT, a partir de la cual las piezas se fabrican de una a una, de
manera que haya un flujo continuo a través de los diferentes procesos de fabricación y
de la cadena de suministro, hasta que se entregan al cliente. Este proceso da resultado a
una mayor flexibilidad dentro del sistema productivo, pudiendo responder con fiabilidad
y eficacia frente a variaciones de volumen de producción, cambios de formato o diseño,
etc.
Taiichi Ohno, fundador del TPS, lo dijo de forma clara (Ohno, 1991):
“Lo que todos controlamos es la cronología desde el momento del pedido del
cliente hasta que cobramos. Durante el proceso todos estamos reduciendo ese tiempo y
eliminando el desperdicio que no añade valor”.
15
material sean considerados como parte del sistema de producción, y que se establezca
un trato de cooperación que permita entregas de calidad, como ya se ha mencionado, y
sin retrasos.
“El éxito en el desempeño del negocio por parte de la empresa matriz mediante
el acoso a los proveedores es totalmente extraño al espíritu del Sistema de Producción
de Toyota”.
Por otro lado, las relaciones con los clientes son fundamentales, ya que desde el
punto de vista financiero, proporcionan dinero y, desde el punto de vista productivo, son
la locomotora de todo el proceso de fabricación. Queda claro que sin la demanda de
clientes no habría fabricación. Si se incorporan clientes en la producción ajustada, se
beneficiarán de ello tanto la empresa, como ellos mismos. Por ejemplo, si el cliente
puede proporcionar un programa de pedidos en firme para un periodo de tiempo
determinado, el fabricante, con los cortos plazos de fabricación asociados al lean
manufacturing, puede trabajar con este programa sabiendo que no habrá cambios, lo que
le permitirá reducir los costes, y por lo tanto, parte de este ahorro puede repercutir y
beneficiar a los clientes; a todo ello hay que sumar los beneficios en cuanto a calidad, ya
que también existe más tiempo para dedicarse a ésta.
Ésta es la razón por la que las empresas que tienen implantada la filosofía lean
intensifican sus relaciones tanto con proveedores como con clientes, con objeto de
mejorar el diseño y aumentar la calidad de cada componente; al mismo tiempo, se
16
ahorran costes indirectos de producción. Todos estos motivos hacen que las relaciones
con los proveedores sean a largo plazo, basadas en la confianza mutua y en la
cooperación integral, con la finalidad de lograr la máxima calidad posible.
Por último, el respeto por las personas significa poner todo el empeño en
comprenderse entre todos los integrantes de la compañía, asumir responsabilidades
compartidas y hacer todo lo posible para generar confianza mutua. Respetar los valores,
creencias, maneras de pensar y motivación de todos los empleados, y considerar que
cada individuo tiene el poder creativo para el logro independiente de sus objetivos
personales, apuntando siempre al trabajo en equipo. Por medio de la coordinación y
colaboración, la aportación del equipo es mayor que la suma de sus miembros.
Sin embargo, este tipo de inspecciones se han ido eliminando por diversas
razones. En primer lugar, el concepto de despilfarro pone en cuestión la existencia de
17
inspectores ajenos a las tareas de producción, ya que esta actividad no añade valor al
producto. En segundo lugar, la información de control que proporcionan los inspectores
tarda en llegar. Mientras tanto, se continúan produciendo piezas defectuosas hasta que
se descubre y se corrige la causa del problema. Por otro lado, la lentitud de los procesos
de inspección provoca la utilización de muestras donde se asume un nivel de defectos
aceptable, lo que es incompatible con los objetivos de calidad de la producción ajustada,
debido a que implica el riesgo de que algunas piezas defectuosas pasen al siguiente
proceso en línea de producción (Monden, 1996).
18
Figura 5. Pirámide lean manufacturing
Como ya se ha descrito en secciones anteriores, Taiichi Ohno y sus empleados lograron reducir el tiempo de cambio de
matriz de las prensas utilizadas en la fábrica de Toyota, aplicando SMED (Single Minute Exchange of Die). Por lo tanto, SMED es
una herramienta lean a través de la cual se pretende reducir el tiempo de cambio, que es el empleado desde la fabricación de la
última pieza válida de una serie, hasta la obtención de la primera pieza correcta de la siguiente. Se puede aplicar SMED a
diferentes procesos, como por ejemplo en el cambio de máquinas para la producción de diferentes formatos, o en el
mantenimiento de la maquinaria empleada durante el proceso productivo. La capacidad de una organización que tiene
implantado un sistema de producción ajustada para realizar el cambio de manera ágil y rápida, es un requisito esencial para ser
una empresa de fabricación flexible y poder así trabajar con pequeños lotes de producto.
Durante la preparación de las máquinas puede ser necesario sustituir una herramienta por otra, sustituir
plantillas/preparaciones o programar la máquina para un nuevo producto. Por ejemplo, para cambiar la pintura de un rociador
pasando de un color claro a un color oscuro, el tiempo de preparación será corto; la pintura oscura
19
absorberá los restos de pintura clara en pocos segundos. Sin embargo, si hay que cambiar la pintura oscura por una pintura de
color claro, el tiempo de preparación necesario para eliminar la pintura oscura del rociador puede ser mucho mayor, ya que incluso una
cantidad mínima de pintura oscura que quede en el rociador puede producir manchas negras en la superficie de color claro (Womack et al.,
1992).
Los tiempos de preparación largos son antieconómicos, no sólo porque disminuyen la eficacia y aumentan los tamaños
de los lotes, sino también porque aumentan los niveles de existencias, aumentan el riesgo de obsolescencia y limitan la flexibilidad.
Por ejemplo, si en una semana laboral de 40 horas una máquina tarda 10 horas en preparase para la producción, resulta que sólo ha
estado disponible para el trabajo útil durante 30 horas; por tanto, su rendimiento máximo es el 75 %. Si este tiempo se logra reducir
a una hora, aumentará su eficiencia máxima porque de este modo estará disponible para el trabajo útil durante 39 horas de 40,
obteniendo así un rendimiento máximo del 97.5 %.
Al igual que la eficiencia de la máquina, la productividad del empleado también se ve perjudicada por un tiempo de preparación
excesivo. Normalmente, para realizar la operación de preparación tiene que haber al menos un empleado disponible, que incluso puede
necesitar los servicios de uno o varios técnicos de preparación especializados.
Si el tiempo de preparación es largo, sólo tiene sentido realizar esta preparación cuando hay suficiente trabajo que justifique este
tiempo. La consecuencia de esto es un aumento del tamaño del lote. Esta tendencia se ha institucionalizado con el uso de fórmulas
tipo EOQ (Economic Order Quantity), modelo de la cantidad económica de pedido, para determinar el tamaño del lote. El tiempo de
preparación es un factor importante de estas fórmulas porque puede inducir a los directivos a creer erróneamente que utilizando la fórmula
para determinar el tamaño del lote, obtendrán un tamaño de lote óptimo, mientras que, de hecho, el tamaño de lote que se obtiene es
sólo óptimo dadas las suposiciones de la fórmula, donde se incluyen un tiempo de preparación fijo, generalmente elevado, que
erróneamente se asume irreducible.
Enormes lotes ocasionados por los tiempos de preparación excesivos no suelen utilizarse inmediatamente, lo cual ocasiona otro
efecto secundario no deseado, el aumento de los niveles de existencias. A su vez, esto puede comportar un aumento del riesgo de
obsolescencia. Con este enfoque, los tiempos de preparación se convierten en
20
un problema fundamental para que los plazos de fabricación de la producción ajustada
sean aceptables.
Todos estos factores combinados generan otra desventaja relacionada con los
tiempos de preparación excesivos: disminuyen la flexibilidad. A medida que cambia el
entorno del mercado, el fabricante con tiempos de preparación excesivos y lotes
demasiado grandes, se encuentra cada vez en mayor desventaja. La empresa con
tiempos de preparación cortos es mucho más flexible y puede responder a los cambios.
Por ello, mediante la producción de lotes reducidos, el plazo de fabricación de varios
tipos de productos puede acotarse y la empresa se podrá adaptar a los pedidos de los
clientes y a las variaciones de la demanda. Por ejemplo, si los tipos de coches y las
fechas de entrega se modifican durante el mes, Toyota puede adaptarse rápidamente.
(Monden, 1987). A su vez las existencias de productos terminados e intermedios se
verán reducidas.
21
En la Gráfica 1, se puede observar la variación del tiempo operativo de ciclo de
una máquina, respecto al tiempo durante un cambio de la misma, o cambio de formato.
Reducir el tiempo de cambio T1 es el objetivo de la aplicación del SMED.
Por otro lado, se deben distinguir dos tipos de operaciones en cualquier proceso
productivo (Shingo, 1990):
Las operaciones externas (MM) son aquellas que se realizan con la máquina en
marcha durante el tiempo de cambio. Por ejemplo, búsqueda de herramienta, inspección
o posicionamiento de útiles próximos a la máquina.
23
A la hora de aplicar el SMED, el tiempo de cambio se tiene que distribuir de la
siguiente forma (Gráfica 4):
5%
30%
24
Entre los inconvenientes del sistema SMED cabe citar los siguientes:
Y para concluir con el SMED, cabe señalar que esta herramienta produce un
cambio en la filosofía de la empresa respecto a los tiempos de cambio de máquinas y
formatos: desarrolla la implantación del trabajo en equipo dentro del sistema
productivo. Por último, permite realizar un seguimiento de la evolución de los tiempos
de cambio de las diferentes etapas en las que se apliquen las mejoras, a través de un
Diagrama de Gantt, similar al de la Tabla 1.
25
ETAPA 0:
ETAPA 1:
26
Se ha presentado una metodología muy básica pero a su vez muy útil para
reducir el tiempo de cambio de cualquier máquina: el SMED, cuya idea fundamental es
organizar las herramientas necesarias para el proceso de cambio, antes de que la
máquina finalice con el lote anterior. De esta manera, los tiempos del proceso de cambio
se verán reducidos. La principal consecuencia de esta reducción de tiempo es un
aumento de la flexibilidad, un concepto clave dentro de la filosofía del lean
manufacturing.
2. Células de fabricación
27
Figura 6. Disposición células en U
2.1.3. Kanban
28
puede dividirse en tres categorías: en primer lugar, información de recogida,
información de traslado, y por último, información de fabricación.
En resumen, se puede afirmar que un kanban es una herramienta que facilita las
operaciones de los sistemas de producción ajustada o lean manufacturing. Se trata de
una tarjeta contenida en una funda rectangular de plástico, que puede ser de tres tipos
diferentes (Monden, 1996):
De forma más práctica, la función del kanban entre dos procesos es informar a la
operación “aguas arriba” lo que debe producir, evitando ésta tener que predecir la
demanda. Por ejemplo, la operación “aguas abajo” le provee información a la operación
aguas arriba mediante una tarjeta kanban de proceso con la orden de producción
concreta.
2.1.4. Heijunka
29
La demanda de los productos puede cambiar considerablemente según la
estación, lo que afecta a los volúmenes de producción establecidos para cada mes. Se
intenta regular este desequilibrio, procurando que los volúmenes de producción sean lo
más constantes posibles.
Finalmente, una vez que se hayan dispuesto los recursos necesarios para
producir de forma aproximada las cantidades que nos proporciona el heijunka, se
establece la producción exacta, que únicamente se entrega a las estaciones de la línea de
montaje, y desde allí, mediante la utilización de tarjetas kanban y sistemas de señales
visuales (tableros andon), se desencadenará el proceso de fabricación en las líneas de
fabricación de componentes que abastecen a la línea de montaje.
Gráfica 6. Heijunka
30
de cada mes; sin embargo, aplicando heijunka, dichos niveles de producción se
equilibran, de manera que permanecen repartidos de forma uniforme a lo largo del
tiempo, logrando así mayor flexibilidad a la hora de producir, mediante pequeños lotes
de producto, y líneas que fabrican varios modelos o formatos.
Por ello, según Liker (2006) existen una serie de beneficios que se obtienen al
aplicar heijunka y nivelar el programa de producción:
31
fundamental, y se tiene que evitar si se desea lograr un flujo de piezas y componentes en
pequeños lotes, justo en el momento que se necesiten.
32
aumenten la disponibilidad del equipo eliminando las averías o el tiempo
de reparación.
Gestión inicial de los equipos: para evitar que la puesta en marcha
degrade el equipo.
Según Nakajima (1991), el OEE propone objetivos concretos en cada una de las
pérdidas y desarrolla, principalmente, las actividades relacionadas directamente con el
mantenimiento de las máquinas.
Por otro lado, Suzaki (1987) establece una serie de tareas específicas
relacionadas con el TPM, tales como:
33
las acciones necesarias para entregar el producto al cliente, con el objeto de detectar
posibles mejoras. El VSM muestra:
34
Figura 7. VSM
35
Por último, se hace la definición e implementación del plan de trabajo, detallado
por años y por meses para alcanzar el VSM futuro.
2.1.7. 5S´s
36
S1: Organización (Seiri). Organizar los materiales y herramientas que se utilizan
en el proceso, y descartar aquellos que no sean utilizados. Se suele marcar con una
tarjeta roja todo el material innecesario para su posterior eliminación. Los pasos a
realizar en esta etapa son los siguientes:
S2: Orden (Seiton). Una vez eliminado todo lo innecesario, se debe asignar a los
elementos restantes la ubicación más adecuada, la cual facilite su uso y reposición. Se
tienen que colocar los artículos de forma organizada y mantener los que se utilizan con
mayor frecuencia cerca del trabajador. Se puede utilizar etiquetado simple y claro para
identificar donde deben estar los materiales; también se pueden utilizar tableros
sombreados para la colocación de los materiales. A su vez, el suelo debe estar
diferenciado y pintado según las diferentes zonas. Los pasos a realizar en esta etapa son
los siguientes:
37
Después de haber realizado estos pasos, toda persona debe poder acceder y
conocer fácilmente todo lo relevante a los elementos que hay en el área de trabajo.
i. Eliminar la suciedad, fregar, barrer, cepillar, aspirar, etc. Así como los
focos de suciedad.
ii. Reponer todos los elementos que falten y adecuarlos a su uso más
eficiente.
iii. Reparar los elementos que no funcionen correctamente.
Es decir, a través del Seiso se intenta que todos los elementos que constituyen el
área de trabajo, se encuentren en las mismas condiciones que el primer día.
S5: Disciplina (Shitsuke). Entrenar y motivar a que los trabajadores sigan estas
reglas como parte de su trabajo diario, de forma constante y permanente, manteniendo
siempre el mismo nivel de organización, orden y limpieza.
38
Para evaluar el grado de cumplimiento de las directrices establecidas, se pueden
realizar auditorías, es decir, comprobaciones sistemáticas, utilizando un cuestionario de
referencia por parte de un auditor, que determine y evalúe el nivel de cumplimiento de
las 5S´s. El informe de auditoría se entrega al responsable del área para definir las
acciones de mejora con los implicados en el área de trabajo afectada.
Las 5S son el primer escalón del lean Manufacturing, a partir del cual se debe
involucrar a todo el personal para que se muestren de forma mucho más clara todos los
problemas, y se planteen las mejoras correspondientes.
× ANTES
DESPUÉS
39
En la Figura 9 se puede comprobar el resultado después de aplicar la
metodología de las 5S´s en una planta de producción.
Finalmente cabe señalar que entre las principales ventajas de la aplicación de las
5S´s en los diferentes talleres y oficinas destacan los siguientes:
2.1.8. Jidoka
Jidoka es la capacidad que tienen las líneas de producción para detenerse cuando
se detectan problemas, tales como el mal funcionamiento de los equipos, retrasos en el
trabajo o problemas de calidad. Es la automatización con toque humano (Ohno, 1991).
De este modo, se evita que los defectos no pasen al siguiente proceso, asegurando así la
construcción de la calidad durante todo el proceso de producción. Trata de transmitir, es
que la calidad no se inspecciona, sino que se fabrica. Es una técnica para detectar y
corregir fallos en el sistema productivo, utilizando mecanismos y procedimientos que
40
avisan de cualquier anomalía en el funcionamiento o en el producto defectuoso. Se
busca garantizar un alto grado de calidad, con la finalidad de:
Por ello, el jidoka está relacionado con las máquinas o equipos, y su supervisión
automática.
41
2.1.9. Control visual
Los tableros andon son los encargados de señalar si una operación se está
realizando de forma correcta, emitiendo señales luminiscentes si se produjese lo
contrario, de manera que el operario o jefe de turno correspondiente se diera cuenta del
problema o fallo detectado, e intentase solucionarlo.
42
En palabras de Taiichi Ohno: “Si un supervisor no conoce la existencia de un
problema, y éste no se trata, no se realizan mejoras y no se pueden bajar los costes. Al
detener una máquina cuando surge un problema, se puede identificar el mismo. Una vez
que se ha clarificado el problema, se realizan mejoras” (Ohno, 1991).
43
al mejoramiento continuo o kaizen. Considerar el movimiento TQM como parte de la
estrategia kaizen proporciona una comprensión más clara del enfoque japonés. La
gestión de calidad japonesa no debe considerarse estrictamente como una actividad de
control de calidad, sino como una estrategia destinada a servir a la gerencia para lograr
mayor competitividad y rentabilidad, logrando de tal forma mejorar todos los aspectos
del negocio. Un programa de gestión de calidad requiere:
44
y difundir a través de toda la organización. Para fomentar la comunicación vertical y
horizontal se dispone de una amplia serie de herramientas y técnicas.
•Dos cabezas piensan mejor que una. Sin trabajo en equipo, la gestión de
calidad está destinada al fracaso antes que pueda ser puesta en práctica. Los equipos
modernos funcionan en conjunto, como una sola entidad, y no como un comité donde
uno o determinados miembros hacen o dirigen la tarea.
45
Figura 10.Rueda de Deming
Mejora continua
46
de calidad en el proceso de producción, haciéndose uso para ello de varios tipos de
control de calidad. El concepto de “cero defectos” tiene por objeto identificar las raíces
de una producción inadecuada hasta lograr una casi total ausencia de fallas. La técnica
de círculos de control de calidad tiene entre sus propósitos proporcionar canales de
comunicación y un vocabulario común para estimular a los trabajadores a sugerir ideas
creativas encaminadas a mejorar los productos y los procesos. Dado que los
trabajadores son capacitados para hacer varios trabajos, el control de calidad implica
que deben comenzar su trabajo inspeccionando las labores realizadas en el puesto de
trabajo anterior. Como consecuencia de estas medidas, los inspectores de control de
calidad que se encuentran al final de la línea detectan defectos por millón de
oportunidades. A diferencia de la mejora radical a través de saltos cuánticos, donde la
tecnología y el dinero son fundamentales, la mejora continua o kaizen pone en marcha
un proceso gradual, en el que los resultados afloran en el largo plazo.
Como conclusión, se puede decir que el kaizen está orientado hacia las
personas, por lo que invertir en kaizen significa invertir en personas. El kaizen está
orientado a las personas, en tanto que el salto cuántico está orientado a la tecnología y el
dinero (Imai, 1986).
Enfoque sistémico
47
través de la estructura de la organización como una cascada., hasta clientes y
proveedores, ya que ellos también están involucrados en la calidad de los productos.
Este despliegue garantiza que los ejecutivos puedan comprender, demostrar y enseñar
los principios y métodos de la gestión de calidad, antes de esperar encontrarlos y
evaluarlos en su personal. Todos los departamentos funcionales y todos los empleados
están relacionados con la calidad del producto final, por lo tanto, no deben trabajar
aisladamente, sino cooperando para lograr obtener el producto perfecto.
48
A continuación, se explican las principales herramientas de calidad
mencionadas en la introducción de esta sección:
5W1H
Las 5W1H (why, who, what, where, when y how) (Tabla 3) son tomadas del
inglés, y se trata de una regla mnemotécnica utilizada para generar información clara y
completa.
Tabla 3. 5W1H
WHAT
¿Qué se hace? Tarea/Proceso
(Qué)
WHY
(Por qué) ¿Por qué se hace esto? Propósito
WHO Trabajador
¿Quién se ocupa de hacerlo?
(Quién)
49
También resulta apropiado preguntarse cinco veces “por qué” existe el
problema para identificar la verdadera fuente que lo causó; de este modo, se pretende
evitar la tendencia a considerar que el primer elemento descubierto sea la causa original
del problema. Para entenderlo mejor, Taiichi Ohno (1991), propone la siguiente tabla
(Tabla 4)
50
ECMS
Tabla 5. ECMS
51
Un método para determinar el nivel sigma o rendimiento de un proceso consiste
en calcular cuántos defectos se obtienen en relación con el número de oportunidades
que existen en el producto o servicio de hacer las cosas mal; dando como resultado este
cálculo el DPMO. En la Tabla 6 se pueden observar las seis sigmas que existen, su
porcentaje de aciertos, así como los Defectos Por Millón de Oportunidades.
6σ
Sigma DPMO % aciertos
1 691500 30.85 %
2 308500 69.15 %
3 66800 93.32 %
4 6200 99.38 %
5 230 99.98 %
6 3.4 99.99
Diagrama causa-efecto
52
1. Definir la característica de la calidad que se pretende mejorar y controlar
(el efecto).
2. Escribir sobre un recuadro la característica a examinar y trazar una larga
flecha horizontal que termine en el cuadro.
3. Escribir los principales factores que pueden causar la característica y
trazar una flecha en dirección a la flecha principal. Se suelen considerar
cuatro factores: mano de obra, maquinaria, material y métodos de
operación.
4. Describir sobre cada rama de la flecha principal, los factores que se
pueden considerar como sus causas, repitiendo el procedimiento para las
nuevas ramas y así sucesivamente.
5. Todos los elementos que pueden causar una dispersión de la calidad
deben estar representados en el diagrama.
Se trata de una herramienta de calidad que separa los problemas por causas,
condiciones, áreas o rangos de resultados, es decir, por alguna característica que
implique una incidencia separada en resultados. De esta forma al analizar las causas de
los defectos todo resultara más sencillo y práctico.
Diagrama de Pareto
Lista de comprobación
53
Histograma
Diagrama de dispersión
54
El problema principal es que la mayoría de las empresas administran la gestión
de residuos a través de un enfoque puramente legal, es decir, volcándose
fundamentalmente en el cumplimiento de la legislación ambiental. Prevaleciendo de
este modo, el remedio antes que la prevención.
55
Cuanto más se comprometa una empresa con lean manufacturing
generará menos residuos en la fuente y por lo tanto, buscará menos
soluciones de tratamiento y disposición final de sus residuos.
Cuanto más se comprometa una empresa con lean manufacturing, menor
será su impacto ambiental.
56
3. ANÁLISIS EMPÍRICO: IMPLANTACIÓN DEL LEAN MANUFACTURING
EN MIVISA
Existen varias definiciones de lo que se entiende por estudio de caso. Una de las
más conocidas y utilizadas, es la dada por Yin (1989) en su libro clásico sobre estudio
de casos, quien considera el análisis de casos como una investigación empírica que
estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las fronteras
entre el fenómeno y el contexto no son evidentes, en la que se utilizan múltiples fuentes
de evidencia.
57
más detalle, se realizará un análisis al SMED (Single Minute Exchange of Die), a partir
del cual se reducen los tiempos de cambio de formato de las máquinas de sus tres líneas
de producción de la sección Caps®. El trabajo de campo se realizó en Mivisa Asturias,
ubicada en Lugo de Llanera (Polígono de Silvota), durante los meses de junio y julio de
2014.
Cada vez son más las empresas en España que implantan un sistema productivo
bajo la filosofía lean. Concretamente en Asturias existen varias empresas de sectores
muy diferentes entre sí, como Química del Nalón, Ence Navia, Saint Gobain, Samoa
Industrial, Muebles Ornia, Cartonajes Vir, PMG Asturias Powder Metal o Mantequerías
Arias entre otras.
58
La planta de Mivisa Asturias fue construida en 2001, y desde ese año ha ido
implantando la filosofía lean y sus principales herramientas, como las 5S´s, SMED y six
sigma entre otras. En esta sección se explica el producto fabricado en Mivisa Asturias,
sus principales materias primas y proveedores, y finalmente, se describe el proceso
productivo de la fábrica, así como sus características principales y políticas de
producción
59
En primer lugar, se recibe la hojalata, que viene en bobinas de gran diámetro, y
se envía a la línea de corte de forma individual, es decir cada bobina por separado,
donde se corta según la demanda que haya en ese momento. Cabe destacar que estas
bobinas poseen una hoja con una serie de datos de referencia, para poder identificar la
bobina concreta si se encuentra cualquier tipo de defecto o fallo en etapas posteriores
del proceso. Las bobinas de hojalata se cortan en láminas u hojas de 0.13-0.28 mm de
espesor, mediante troqueles. Tras el corte, se someten a un exhaustivo control de
errores, principalmente defectos estéticos como poros en la superficie del metal.
También se realiza un SPC o CEP (control estadístico del proceso) a través de un
gráfico de control para detectar desviaciones en los largos de corte y descuadres. El
control estadístico de procesos trata de calcular el rango de variación natural del proceso
productivo, y asegurar que la medida de la característica a estudio, permanece en ese
rango.
60
personal polivalente y cualificado; la empresa cuenta con dos mecánicos especializados
para averías complejas, pero para pequeños problemas los operarios reciben la
formación determinada para poder hacerles frente.
Existe, además, una marcada división del trabajo con tareas definidas
minuciosamente (corte, barnizado, litografía) por tanto, puestos de trabajo
especializados donde el operario dispone de una consola de trabajo a través de la cual
realiza todas sus tareas.
61
En cuanto al respeto y la calidad del medio ambiente, se emplean barnices o
compuestos de sellado que respeten el medio ambiente. Además, clasifican los residuos
atendiendo a cánones ecológicos, según establece la certificación ISO 14001, la cual se
asegura de que se cumpla este requisito.
Cuando se detecta que el mismo error sobrepasa esos límites en cinco tapas
consecutivas, se emite una alarma y la producción se detiene. Hablamos de un modelo
de Gestión de Calidad Total (TQM) que está presente en todo el proceso de creación de
valor, desde el diseño del producto hasta su entrega al cliente, cumpliéndose los cuatro
elementos básicos explicados en secciones anteriores:
62
continua de los procesos productivos, sobre todo en la reducción de
tiempo en los cambios de formato a partir de metodología SMED.
Enfoque sistémico. Afecta a todos los niveles de la empresa, así como a
sus proveedores y clientes. Como ya se ha indicado, en Mivisa Asturias,
todo el personal está involucrado en la calidad total, desde los operarios,
quienes además de realizar sus tareas principales, supervisan la calidad
de los productos, hasta los proveedores. Mivisa Asturias únicamente
posee un proveedor de hojalata, Arcelor, lo cual indica las buenas
relaciones establecidas, basadas en la confianza y en el largo plazo, para
lograr ambos mayores niveles de calidad en el producto.
La OEE es una de las mejores medidas disponibles para optimizar los procesos
de fabricación y está relacionada directamente con los costes de operación, como ya se
ha señalado en secciones anteriores, según la descripción de su creador, Nakajima.
Informa sobre las pérdidas y cuellos de botella en el proceso y permite además estimar
las necesidades de materias primas, equipos, personal, etc.
63
primas reduciendo el despilfarro y, además, con la mejora en el manejo de desechos con
su distribución en función de defectos.
También han aplicado metodología six sigma, para lograr reducir los defectos
de los procesos, y por lo tanto, reducir costes, manteniendo en todo momento la calidad
y la satisfacción del cliente.
Se consiguió ajustar el espesor del compuesto sellante por tapa, con lo que se
redujeron considerablemente los costes, manteniendo el mismo nivel de calidad.
64
de la producción, se estima la necesidad de hojas que serán requeridas realmente y así se
evita detener la producción.
65
En Mivisa, se ajustan todo lo posible las compras de materias primas, puesto que
éstas suponen un gasto de alrededor de 300.000 euros al día. Se ajustan los pedidos con
la producción, para evitar almacenar un material delicado al paso del tiempo
(sensibilidad a la oxidación) que pudiera reportar pérdidas. A su vez, para reducir costes
logísticos de transporte, se ha ubicado la planta de producción cerca de su principal
proveedor de hojalata, Arcelor.
66
Se han eliminado los materiales y útiles innecesarios.
Todo se encuentra ordenado e identificado.
Se han eliminado los focos de suciedad.
Existe control visual, mediante el cual saltan a la vista las desviaciones o
fallos, por lo que todo lo anterior se mantiene, y además, mejora
continuamente.
67
ACTUALMENTE, APLICANDO METODOLOGÍA 5S´s
68
(estandarización), es que existen paneles visuales con fotografías, especificando donde
debe ir cada cosa o de qué forma debe encontrarse un punto concreto. En cuanto al
Shitsuke (disciplina), en Mivisa Asturias se realizan auditorías internas para comprobar
que las diferentes áreas de la planta se mantienen bajo unas condiciones de trabajo
reguladas bajo la metodología de las 5S´s. Para ello existen hojas de chequeo como la
que se puede observar en la Figura 19.
69
Figura 19. Hoja chequeo 5S
70
Además, cada periodo de tres meses de duración, se rellena una hoja por cada
área de producción, según diferentes puntuaciones (0.00-1.00), como se puede apreciar
a través de la Figura 20.
71
Area LINEA TAPAS MC-03 Fecha : 08/06/2009
Nivel Puntuacion Separar / Organizar Situar / Ordenar Sanear / Estandarizar Sistematizar /
No hay materiales, ni planos,
Limpiar Sostener
muestras, herramientas , ni Cada cosa en su sitio y un Todo el area de trabajo Procedimiento 5 S implantado al menos durante 1
Nivel 5
equipos innecesarios sitio para cada cosa esta reluciente claramente definido, claro año. Claras muestras de auditoria
1,00 y visual ( Check List y realizadas
procedimiento)
Hay POCAS cosas CASI todas las cosas CASI TODO el Area Los procedimientos han 5 S implantado > 6 meses. Claras
innecesarias estan en su sitio (Zona) reluce sido lanzados por el muestras de auditoria realizadas
Nivel 4
equipo
0,75
Hay ALGUNAS cosas ALGUNAS area TODA la oficina, area de Los usuarios establecen 5 S implantado 3 meses .
innecesarias marcadas y algunas trabajo esta limpia y los estandares Auditorias hechas por los mandos
Nivel 3
Hay BASTANTES cosas Hay algunas zonas El area esta Existen algunas notas , 5 S implantado > 1 mes. No
innecesarias en el area de marcadas pero la mayoria razonablemente limpia y indicaciones ó pautas de auditorias
Nivel 2
No existe ninguna accion No existe ninguna accion No existe ninguna accion No existe ninguna accion 5 S < 1 mes
Nivel 1
0,00
3.5. SMED
73
finalizar, una quinta parte donde se elabora un estudio relacionando el coste con el
beneficio, después de estar aplicando SMED desde aproximadamente diez años.
3.5.1. Origen
Fuente: Mivisa.com
El formato de las Mivisa Caps® varía según diferentes diámetros y diseños. Por
ello, dentro del cambio de formato, se pueden diferenciar tres partes o etapas dentro del
cambio de formato:
74
Para familiarizarse con algunos conceptos, el troquel es un instrumento o
máquina de bordes cortantes, cuya función es recortar por presión la hojalata, según los
diferentes diámetros de los formatos establecidos, y estampar el panel de las tapas.
Por lo tanto, cuando se debe cambiar de formato en línea, todos los componentes
que se han de montar para sustituir a los anteriores, se encuentran en perfectas
condiciones; a su vez, los componentes usados y que se acaban de cambiar, son
enviados a los diferentes talleres para que se realicen las correspondientes operaciones
de limpieza, engrasado y mantenimiento.
2. Metodología
75
una cámara para cada operario, para así no perder ni el mínimo detalle de
cada operación.
2) Visualización de las grabaciones con los implicados en los cambios de
formato. Es el segundo paso, para así implicar a los operarios en la
aplicación del SMED y en la mejora de las operaciones, práctica muy
común dentro del lean manufacturing.
3) Elaboración de una lista de las tareas realizadas. Se tiene que elaborar
una lista constituida por todas las tareas realizadas por cada operario, así
como sus respectivos tiempos. Posteriormente, se sitúan todo ello en un
cronograma.
4) Identificación de las tareas. Por un lado, las tareas realizadas con la
máquina en marcha (MM), y por otro lado, las realizadas con la máquina
parada (MP).
5) Elaboración de Diagrama de Gantt. Únicamente constituido por las tareas
con la máquina parada (MP), las cuales son las que inevitablemente se
realicen con la máquina parada, ya que si existe alguna que se pueda
realizar con la máquina en marcha, se debe de cambiar.
6) Optimización del proceso y de los tiempos. Finalmente, después de
visualizar toda la información, se rediseña el proceso de cambio de
formato, de manera que se trate de reducir los tiempos de realización de
las tareas con la máquina parada (MP), o como ya se ha mencionado, se
cambien algunas tareas que se realizan con ésta parada, pasando a
realizarlas con la máquina en marcha (MM) para ahorrar tiempo.
A partir de estos pasos se tienen que mejorar aspectos como la distribución del
material y las herramientas necesarias para el cambio de formato, dejando a disposición
de cada operario las únicas que necesite para las tareas que deba realizar.
Para finalizar, el entrenamiento de los cambios permite que se emplee cada vez
menos tiempo, por lo que una vez mejorado el proceso, se debe entrenar para
optimizarlo.
76
3.5.3. Aplicación
La aplicación del SMED está orientada al largo plazo, desde las primeras
mejoras realizadas en diciembre de 2004, hasta hoy en día. Se ha realizado el proceso
siempre igual: grabando a cada uno de los operarios implicados en el cambio de
formato, visualizando las grabaciones con el personal, elaborando el correspondiente
Diagrama de Gantt, y finalmente, invirtiendo en mejoras para reducir los tiempos de
cambio de formato.
77
que se realizaban durante el cambio de formato. Éste dio como resultado un total de 76
tareas diferentes, y el tiempo empleado en realizar todas ellas, y por lo tanto, el tiempo
empleado en cambiar el formato de los troqueles y el topit, fue de 620 minutos, es decir,
de 10 horas y 20 minutos aproximadamente. Un tiempo excesivamente largo para los
responsables de la fábrica.
Para las tareas con la máquina en marca (MM) y premontaje, se montó un taller
en el que trabajan 2 personas. Además se imparte formación y se implica en el cambio
de formato a cinco operarios.
78
manufacturing, por lo que siempre se debe intentar mejorar de forma continua. Se van
proponiendo mejoras por parte de todo el personal indicado en esta segunda etapa.
79
Esta vez, a pesar que la cuarta etapa había durado dos años, y las tareas se
habían comprimido hasta 49, el tiempo se redujo muy poco, por lo que no estaban muy
satisfechos. No obstante, se redujo a siete el número de operarios implicados en el
cambio. Comienza la quinta etapa, en la que se aplicarían de nuevo las mejoras
propuestas.
Todos los Diagramas de Gantt con la información referida en esta sección están
contenidos en el Anexo.
80
3.5.4. Evolución de las mejoras
Después de haber descrito las diferentes etapas en las que Mivisa Asturias aplicó
mejoras para reducir los tiempos de cambio de formato, en esta sección se comenta la
evolución que han desarrollado dichas mejoras a lo largo del tiempo, desde los inicios
de aplicación del SMED, hasta la actualidad.
700
600
500
400
DIÁMETRO
300 ESTAMPACIÓN
200 COMPUESTO
100
Se puede afirmar que a partir del año 2009 se reducen muy poco los tiempos de
cambio de formato, tanto el cambio de diámetro, como los cambios de estampación y de
compuesto. La disminución de éstos a partir de ese periodo, se produce únicamente por
el factor experiencia de los operarios implicados en el cambio, ya que no se ha realizado
ninguna mejora operacional.
81
3.5.5. Estudio Coste/Beneficio
Una vez vista y analizada la aplicación de las mejoras en diferentes etapas, así
como su evolución respecto al tiempo, en esta sección se trata de resolver una nueva
cuestión.
El just in time y otras técnicas lean, exigen muy poca inversión de capital. En
ellas, lo que se requiere es una reorientación de las personas respeto a sus tareas.
Por ejemplo, con la aplicación del just in time, todos los gastos implicados son
principalmente gastos de formación. El personal de Mivisa debe ser consciente de la
filosofía que subyace el lean manufacturing y cómo influye esta filosofía en su propia
función. También se debe recordar que el just in time no se debe considerar a corto
plazo, es decir, no se debe utilizar el just in time durante 6 meses y luego parar. Se trata
de una campaña progresiva, que busca el perfeccionamiento continuo.
Todo ello demuestra, que el lean manufacturing, puede resultar muy rentable,
con la única condición de que la aplicación esté bien planificada, y se ponga en práctica
cuidadosamente.
82
Aunque al principio no se trata de un proceso muy costoso, a medida que avanza
el tiempo, y se van aplicando mejoras, resulta más difícil y más caro mejorar los
procesos para reducir los tiempos de cambio de formato.
Como las mejoras del SMED son aplicadas al cambio de formato en prensa,
aunque también se intente reducir los tiempos de estampación y compuesto, se tomarán
únicamente datos sobre el cambio de formato en prensa. Para calcular los beneficios
obtenidos en cada periodo, se multiplicarán el número de cambios de formato de prensa
realizados en el año, por el ahorro de tiempo respecto al año anterior, por el precio a la
hora por operario y por el número de operarios parados durante el cambio.
83
Tabla 8. Tiempos cambio formato
Diciembre 2004 10
84
durante ese periodo no se realizó ninguna inversión ni se produjo ninguna mejora
operacional.
85
Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 9:
Durante los primeros años se trabajó a 3 turnos para satisfacer la demanda. Por
ello, el tiempo de cambio de formato tenía el coste de oportunidad de las tapas no
fabricadas.
Con el inicio de la crisis, se produjo una caída de las ventas en el año 2009, por
lo que desde ese momento no se obtiene beneficio imputable al coste de oportunidad.
86
Por otro lado, para calcular el coste de aplicar las mejoras, se multiplican las
horas de formación de los operarios implicados en el cambio, por el número de turnos,
por el precio/hora de éstos y por el número de operarios formados, sumado todo ello a la
cantidad de dinero invertido en herramienta y utillaje para disminuir el tiempo de
cambio de formato durante ese periodo. Hay que tener en cuenta que la formación
implica jornadas de 8 horas durante dos meses, únicamente los sábados.
Inversiones
Operarios Horas Coste
Etapa Año Turnos €/h herramienta COSTE
formados formación formación
y utillaje
5ª 2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
87
Tabla 11. Beneficios y costes
SUMATORIO 190666 €
88
Gráfica 11. Costes vs Beneficios en Mivisa Asturias
€155.000,00
€135.000,00
Beneficio
€115.000,00
€95.000,00 Coste
€75.000,00
Línea de tendencia
€55.000,00
(Beneficio)
€35.000,00
Línea de tendencia
€15.000,00 (Coste)
€(5.000,00)
2004 2006 2008 2010 2012 2014
Se puede observar que a partir del año 2009 se supera el punto de corte de las
líneas de tendencia de ambas curvas (trazado discontinuo), donde los costes son
superiores a los beneficios. Esto es debido a que a partir de ese año, no existe coste de
oportunidad, y las disminuciones en los tiempos de cambio de diámetro de prensa son
cortas en comparación con las de las primeras etapas. No obstante, invertir en mejoras
en los procesos operacionales y en formación para reducir los tiempos de cambio de
formato es fundamental para ajustarse a la demanda y a las exigencias de los clientes,
empleando tiempos de cambio de formato cortos y dando lugar a plazos de entrega más
exactos y rápidos, lo que supone una fuerte ventaja competitiva frente a los principales
competidores de Mivisa. Por lo que el objetivo de cara a los próximos años, es seguir
reduciendo los tiempos de cambio de formato, según establece el kaizen, uno de los
principios fundamentales de la producción ajustada o lean manufacturing.
89
cumplir los plazos de entrega de sus clientes, así como se ahorra una cantidad de tiempo
fundamental, y por lo tanto, de dinero.
Número Tarea
2 Datos de la herramienta
12 Ajustar relojes
90
En el taller mecánico, y en el taller SMED de Mivisa Asturias, se intentan
mejorar y optimizar las tareas del cambio de formato, para que en el momento de
realizarlo en las tres líneas de la sección de Caps®, se ahorre el máximo tiempo posible.
Después de proponer una serie de mejoras para reducir los tiempos de cambio de
formato, se establece un nuevo procedimiento para realizar la tarea número 7
anteriormente explicada. Ahora los machos se introducen dentro de las hembras en el
taller mecánico, con las galgas pegadas en la parte exterior. Se llevan así hasta la línea
de producción, por lo que los mecánicos implicados en el cambio de formato, sólo
91
tienen que realizar los siguientes pasos en la tarea nº 7 del cambio de formato en
prensa:
Figura 22. Machos insertados dentro de las hembras con galgas pegadas
92
3.5.7. Mejoras futuras
93
CONCLUSIONES
Sus principales objetivos son reducir los costes, mejorar la calidad y aumentar la
flexibilidad, siempre cumpliendo con exactitud los plazos de entrega determinados.
Además las relaciones con los proveedores y clientes se tienen que basar en la confianza
y en el largo plazo, con la finalidad de lograr un producto final de mayor calidad.
Numerosas son las herramientas y técnicas lean que se pueden implantar en una
empresa. En este Trabajo Fin de Máster se analizan algunas de las más relevantes, tales
como: el kanban, o sistema de tarjetas que permite articular el sistema pull; heijunka
que se emplea para equilibrar los niveles de producción; jidoka o automatización con
toque humano, empleada para que las máquinas se detengan cuando se detecten errores;
Total Productive Maintenance (TPM) para implicar a todo el personal de producción en
tareas de mantenimiento y solución de errores; control visual para avisar sobre la
detección de errores en línea de producción (andon) o informar sobre aspectos del
proceso productivo (tableros o gráficos de control); células de fabricación, que permiten
organizar a los operarios y a las máquinas de forma que se logre una mayor eficiencia y
flexibilidad gracias a la polivalencia y el sistema de trabajo en equipo; Value Stream
Mapping (VSM), utilizado para ofrecer una visión global de todo el proceso productivo;
5S´s, para mantener el lugar de trabajo organizado, ordenado y limpio; y finalmente
94
SMED, técnica que permite reducir sustancialmente el tiempo de cambio de las
máquinas.
Por otro lado, tanto la calidad como el medio ambiente, son aspectos muy
relacionados con el lean manufacturing, ya que unas buenas prácticas lean implantadas
equitativamente en toda la empresa, implican mejoras fundamentales en la Gestión de
Calidad Total (TQM), y numerosos beneficios para el medio ambiente.
Una vez analizado el origen y objetivos del lean manufacturing, así como
algunas de sus principales características y herramientas, el presente trabajo analiza la
implementación del sistema lean en Mivisa Asturias. La obtención de información in
situ tras la realización de las prácticas de formación en la fábrica de Llanera, ha
permitido extraer algunas conclusiones relevantes:
En primer lugar, son muchas las empresas que aplican técnicas o herramientas
lean; no obstante, es muy reducido el número de empresas que implantan con éxito la
gestión lean (lean management), entendiendo por tal un sistema de gestión global
destinada a alcanzar la mejora continua de todos los procesos de la empresa. Esto es así,
ya que la mayoría de las empresas, tienen implantadas algunas técnicas lean de forma
individual, pero no todas ellas de forma conjunta. Más que la filosofía lean, aplican
aspectos individuales. En el caso de Mivisa Asturias, se puede afirmar que existe una
cultura lean implantada desde los puestos de alta dirección hasta los jefes de turno y
operarios de producción; ello, favorece la correcta utilización de las diferentes
herramientas empleadas en planta, tales como SMED, 5S´s, jidoka y control visual; así
como la propuesta de mejoras por parte de los trabajadores (soikufu) para fomentar el
kaizen o mejora continua en todo el personal de la fábrica.
95
Y en tercer lugar, cabe mencionar el sistema SMED como una herramienta lean
muy útil, gracias a la cual Mivisa ha logrado reducir los tiempos de cambio de formato
en línea de producción desde más de diez horas, hasta menos de una hora en la
actualidad. A pesar de que a partir del año 2009 la inversión realizada en la aplicación
del sistema SMED supera los beneficios (punto de corte entre curva de costes y curva
de beneficios), la inversión en mejoras en los procesos operacionales y en formación
para reducir los tiempos de cambio de formato ha sido fundamental para ajustarse a la
demanda y a las exigencias de los clientes. De esta manera, Mivisa ha conseguido
tiempos de cambio de formato cortos, dando lugar a plazos de entrega más exactos y
rápidos, lo que supone una fuerte ventaja competitiva frente a sus principales
competidores.
96
BIBLIOGRAFÍA
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New York.
ISHIKAWA, K. (1985): What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice-
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fabricante más grande del mundo, Gestión 2000, Barcelona
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97
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lean para eliminar el despilfarro y crear valor en la empresa, Ediciones Gestión 2000,
Barcelona.
YIN, R. (1989): Case Study Research: Design and Methods, 2nd Edition, Sage
Publications, Newbury Park, CA.
98
ANEXO