PC2000 Project
PC2000 Project
PC2000 Project
Prepared by :
Willian Septia Nuggraha || 80118036
Site Technical Engineer
TABLE OF CONTENT
Technical Improvement
Menjabarkan tentang Technical
02 SITE OVERVIEW
03 STRUCTURE ORGANIZATION
PERSONAL & JOBSITE 04 FINANCIAL PERFORMANCE
OVERVIEW 05 UNIT PERFORMANCE
3 years 2 years
Project Tissue Machine Project Making Shampoo Project Coal Fired Boiler
D-3 Politeknik Caltex Riau S-1 Institut Sains Teknologi Nasional PT Pindo Deli Perawang PT Procter & Gamble PT Cikarang Listrindo
Mechatronic Engineering Industrial Electronic Engineering Position-Automation Technician Position-Technical Staff Position-Utility Leader
2010-2013 2015-2017 2013-2014 2014-2015 2015-2017
On Boarding NEOP AHEMCE BGMS Program BMC Program AAP Astra Group OJT 1 Site Jembayan OJT 2 Site Jembayan
02 May 2018 03 - 04 May 2018 06 - 09 May 2018 14 May - 20 Aug 2018 28 Aug - 29 Aug 2018 05 Sep - 14 Dec 2018 07 Jan - 10 Apr 2019
SITE OVERVIEW
SITE OVERVIEW
COVERAGE AREA PT. JEMBAYAN MUARA BARA UNIT POPULATION SITE JEMBAYAN
UT Bontang PT PAMA
UT Product
HD785-7
PIT 302 JMB
Total UT Product : 269 Unit
SCANIA
PIT 303 Total Non UT Product : 18 Unit 398 Unit
Mining Jembayan 90%
Muara Baya
SUB-CONTRACTOR PT PAMA
Mess Separi PC2000-8
PIT 302 ABE Total UT Product : 129 Unit Market Share 2018
HD785-7
PIT KMIA
Total Non UT Product : 34 Unit
UT Samarinda
PC3000-6
PIT 119 UNIT POPULATION FMC BACKUP
PORT SITE
PC2000-8 = 2 Unit
ADH PDH SEPARI SDH SEPARI SDH FMC JEMBAYAN SDH NFMC JEMBAYAN PDH JEMBAYAN
Yudhistira Jati Satria Ihsan Faturahman Akhmad Iqbal Sigit Yogo Trilaksono Ade Sunarto Fitriadi Agung Nugroho
-
7,682 15,357 22,264 29,946 37,357 44,896 52,284 59,889 67,568 74,909 82,152 89,158 Total Lost Revenue : 1,000,229,256
Not Achieve
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Optimis Revenue tidak tercapai karena EX1746 Standby
90 %
▪ Potensi additional revenue suspension group dan
jasa vessel HD 785-7
30.0% 26.4%
Total Achievement GP : 170 %
19.0% 19.0% 20.0% 19.0% Total Cost YTD : 16,434,306,808
20.0%
10.0% Achieve 139 % Achieve 179 % Achieve 105 % Total Gross Profit YTD : 6,154,085,445
Target GP Ratio YTD : 16%
0.0%
Jan
Plan
Feb
Plan
Mar
Plan
Total GP Ratio YTD : 27.24 %
UNIT PERFORMANCE
UNIT PERFORMANCE 2019
SCANIA PERFORMANCE 2019
ACHIEVEMENT PA YTD 2019 : 98.5% ACHIEVEMENT BS YTD 2019 : 61.8% ACHIEVEMENT REDO PS YTD 2019 : 6.5%
100.0% 98.9% 100.0% 10.0%
98.4% 98.2% 98.3% 90% 8.0% 8.0%
98.0% 80.0% 68.0% 68.0%
8.0%
59.3% 58.1% 5.6%
96.0% 60.0% 6.0%
ACHIEVEMENT MTBF YTD 2019 : 231 H ACHIEVEMENT MTTR YTD 2019 : 3.8 H Remark
300 5.0 Top pareto problem atas ketidak tercapainya BS,
260 4.3
241 4.1
250 229
dan Redo PS adalah :
222 4.0 4
ACHIEVEMENT PA YTD 2019 : 96.0% ACHIEVEMENT BS YTD 2019 : 74.4% ACHIEVEMENT REDO PS YTD 2019 : 15.7%
98.0% 100.0% 25.0% 23.0%
96.9% 86.0%
97.0% 90% 21.0%
79.0% 77.8%
95.6% 95.3% 80.0% 20.0%
96.0% 17.0%
95.0% 94.5% 59.3%
94.0% 60.0% 15.0%
93.0% 40.0% 10.0%
92.0% 92% 7.0%
ACHIEVEMENT MTBF YTD 2019 : 347 H ACHIEVEMENT MTTR YTD 2019 : 3.6 H Remark
400 369 5.0 Top pareto problem atas ketidak tercapainya BS,
343 4.2
350 316 329 dan Redo PS adalah :
4.0 4
300 3.4 3.4
3.1 ▪ BS ➔ Hydraulic system, Electrical system, & AC
250 3.0 sebesar 76% dari seluruh durasi USM
200
2.0 ▪ Redo PS ➔ Electrical Sytem, AC, dan Operator
150 135
100 seat broken
1.0
50
0 0.0
YTD 2018 Jan Feb Mar YTD 2018 Jan Feb Mar
UNIT PERFORMANCE 2019
PC2000-8 PERFORMANCE 2019
ACHIEVEMENT PA YTD 2019 : 93.5% ACHIEVEMENT BS YTD 2019 : 63.9% ACHIEVEMENT REDO PS YTD 2019 : 30.6%
95.0% 94.5% 100.0% 80.0%
94.2% 67.0%
82.0% 90% 70.0%
94.0% 80.0% 69.0% 60.0%
65.0%
93.0% 50.0%
60.0%
91.8% 44.6%
92.0% 91.3%
40.0% 32.0%
40.0% 30.0% 25.0%
91.0% 91%
20.0%
90.0% 20.0%
10.0%
0.0%
3%
89.0% 0.0% 0.0%
YTD 2018 Jan Feb Mar YTD 2018 Jan Feb Mar YTD 2018 Jan Feb Mar
ACHIEVEMENT MTBF YTD 2019 : 117 H ACHIEVEMENT MTTR YTD 2019 : 3.2 H Remark
160 5.0 4.6 Top pareto problem atas ketidak tercapainya
137 138
140 MTBF, BS, dan Redo PS adalah :
125 4.0 4
120 3.3 3.5
106 107 ▪ MTBF ➔ Undercarriage, AC hot, dan Autolube
100 3.0 sebesar 71% dari jumlah keselurahan USM
80
2.0 ▪ BS ➔ Undercarriage dan hydraulic sebesar 70%
60 1.5
40 dari seluruh durasi USM
1.0
20 ▪ Redo PS ➔ AC, Refueling Arm, & Undercarriage
0 0.0
YTD 2018 Jan Feb Mar YTD 2018 Jan Feb Mar
UNIT PERFORMANCE 2019
PC3000-6 PERFORMANCE 2019
ACHIEVEMENT PA YTD 2019 : 89.13% ACHIEVEMENT BS YTD 2019 : 61.7% ACHIEVEMENT REDO PS YTD 2019 : 73%
94.0% 100.0% 100.0%
93.0% 86.0%
90% 83.0%
93.0%
80.0% 68.0% 70.0% 80.0%
92.0% 92% 67.1%
91.0% 60.0% 60.0%
48.0% 50.0%
89.7%
90.0% 89.1%
89.0% 88.6% 40.0% 40.0%
27.0%
88.0%
20.0% 20.0%
87.0%
86.0% 0.0% 0.0% 3%
YTD 2018 Jan Feb Mar YTD 2018 Jan Feb Mar YTD 2018 Jan Feb Mar
Remark
ACHIEVEMENT MTBF YTD 2019 : 58 H ACHIEVEMENT MTTR YTD 2019 : 3.1 H
Top pareto problem atas ketidak tercapainya PA,
120 112 5.0 MTBF, BS, dan Redo PS adalah :
100 100 ▪ PA ➔ Schedule line booring, Engine Breakdown,
4.0 3.5 4
80 71 2.9 3.0 Hydraulic, dan Autolube sebesar 40% dari
64 3.0
2.3 seluruh durasi breakdown
60
39 2.0 ▪ MTBF ➔ Autolube dan Electrical sebesar 55%
40
dari jumlah keselurahan USM
20 1.0
▪ BS ➔ Hydraulic, Autolube, dan Electrical
0 0.0 sebesar 66% dari seluruh durasi USM
YTD 2018 Jan Feb Mar YTD 2018 Jan Feb Mar
▪ Redo PS ➔ Electrical, Autolube, & Hydraulic
PC2000-8 PERFORMANCE ANALYSIS
PC2000-8 PERFORMANCE ANALYSIS
PARETO PROBLEM PC2000-8 PICA PERFORMANCE PC2000-8
BREAKDOWN BY DURATION YTD 2019 : 238.36 H
162 SM
150 MTBF Achieve YTD 2019
Hydraulic
Affected to BS Achievement
(29.38 H) Undercarriage CORRECTIVE : - Replace Evaporator karena Keropos & Compressor karena failure
100 Autolube - Replace track link assy 1 pcs
71.25 72.42
AC Hot PREVENTIVE : - Schedule Replacement Komponen AC dan kebersihan Evaporator
Engine - Stock track link assy dari PAMA
50 33.41
Other - Washing undercarriage dan membatasi traveling unit ketika PS
19.96 18.37 18.33
14.8 14.58
9.08 7.87 1.33 0.5 - 7.87 4.37 1.67 8.41 - 3.83
4.37 1.67 - - 0.67 - - -
0
YTD 2019 Jan Feb Mar BS Not Achieve YTD 2019
Affected to BS Achievement Affected to BS Achievement
CORRECTIVE : - Reseal motor oil cooler karena leak
- Replace pin track LH RH 3 pcs karena Patah dan Track link LH 1
pcs karena Putus
PREVENTIVE : - Maintain Pressure Fan pump di bawah 200 bar
BREAKDOWN BY FREQUENCY YTD 2019 : 21 X - Monitoring undercarriage setiap daily inspection
8
Affected to Redo PS Hydraulic - Menyediakan ketersedian stock track pin dan Track link assy
Affected to MTBF Achievement
6 Achievement - Schedule Washing Undercarriage setiap daily & Service
6 Undercarriage
5 5
Autolube
4
4 AC Hot
3 3 Redo PS Not Achieve YTD 2019
Engine
2 2 2 2
2 1 Other PREVENTIVE : - Schedule Replacement Komponen AC dan kebersihan Evaporator
1 1 1 1 1 1
- Leader dan Superior bersama sama melakukan receiving and
- - - - - - -
0 final inspection
YTD 2019 Jan Feb Mar - Menjalankan Tim Gemba ketika PS dan Daily yang terdiri atas
Affected to Redo PS SDH, STE, SPV, QA, & Leader Mekanik
Affected to MTBF Achievement
Achievement
01 PROBLEM MAPPING 06 IMPLEMENTATION
05 PROJECT PLAN
The latest breathing to deliver customer satisfaction of PC2000-8
TECHNICAL IMPROVEMENT
PROJECT POWER PC2000-8
PROBLEM MAPPING
Background :
Persaingan bisnis yang sangat ketat di sector mining terutama dari penjualan alat berat yang menjadi main bisnis di United tractors yang masing masing competitor
memiliki keunggulan yang menjadi nilai jual seperti kehandalan unit, jumlah pemakaian fuel, dan harga yang lebih murah. Termasuk United tractors yang memiliki
keunggulan dari segi product supportnya yang selama ini masih tetap menjadi peranan utama menjadikan UT sebagai market leader penjualan alat berat di Indonesia,
di tambah lagi dengan kondisi harga batu bara yang tidak sebaik di tahun 2018 menuntut FMC Jembayan meningkatkan kualitas Customer Satisfactionnya kepada
PT PAMA PERSADA yang diukur dari pencapaian PA, MTBF, BS:BUS, MTTR, Redo PS, dan termasuk IA dengan penggunaan cost seefektif mungkin. Sehingga
bisnis FMC masi terus diberikan kepercayaan dan menjadi handalan bagi customer untuk memperoleh keuntungan bisnis yang maksimal.
108.7
110.0
105.3
105.0
100.7 101.3
98.6
100.0
95.4
93.7
95.0
90.6
88.9
90.0
85.0
1. Performance PC2000-8 FMC Jembayan mengalami trend yang menurun di quartal terakhir di tahun 2018. hal itu di tandai dengan indicator performance seperti PA,
MTBF, MTTR, BS:BUS, Redo PS, & Intelegence Availibility (IA). Semua parameter tersebut yang di quartal keempat di rata rata kan tidak ada mencapai target,
kecuali MTTR yang hanya beda tipis dari target pencapaian.
2. Umur unit itu sendiri yang sudah diatas 54000 (End of contract 60000), oleh karena itu di perlukan penggunaan cost se effective mungkin terutama dalam penggantian
komponen dengan cost yang tinggi
100.0% PA Q4 2018 : 90% 100.0% BS Q4 2018 : 55.1% 100% REDO PS Q4 2018 : 54.6%
90%
94.0% 80.0% 80% 75% 75%
95.0% 62.0%
59.2%
91%
60.0% 60%
90.0% 88.3% 44.0%
87.8%
40.0% 40%
85.0% 20.0% 20% 14%
80.0% 0.0% 0% 3%
Oct Nov Dec Oct Nov Dec Oct Nov Dec
BREAKDOWN BY DURATION
250.0 239.5 SM 8% Hydraulic 10% Engine
Undercarriage
200.0 AC
Low Power
Undercarriage 20%
150.0 127.0 Low Power 28%
Can't start
107.6 54% SM 48% Low Power
Hydraulic
100.0 79.3
Engine
52.6 43.8 54.3
50.0 35.3 28.9 35.3
16.19.5 9.2 9.4
1.51.0
4.7 0.0 0.0 8.4 5.5 4.50.0 4.3 6.2 3.0 0.0 5.1
By Duration By Frequency
-
Total Q4 Oct Nov Dec
❑ Durasi Breakdown USM : 204 Hrs
BREAKDOWN BY FREQUENCY Pekerjaan Replace cylinder sebanyak 8 kali karena premature failure, rata rata
HM 3000, membersihkan system line hydraulic akibat seal cylinder masuk ke
30 28 SM
24 Undercarriage
system, dan welding crack dengan downtime sebesar 72 Hrs setara dengan
25 1.6% PA
AC
20 Low Power
Can't start
15 Unscheduled Maintenance (USM)
Hydraulic
10 9 10
9 9 9 Berikut detail problem USM :
10 Engine
5 6 6
4 4 3 3 3 3 2 1. Low Power yang di sebabkan oleh hydraulic system kotor, kondisi wiring
5 3 2
1 1 - - 1 1 - - harness yang sering intermitten, Error connector common rail sensor & G
- sensor dengan downtime sebesar 127 Hrs setara dengan 3% PA.
Total Q4 Oct Nov Dec
2. Engine yang disebabkan engine overheat & front seal leak
❑ Frekuensi Breakdown USM : 50 Kali 3. Undercarriage yang disebabkan kondisi link pitch sudah aus
❑ Frekuensi Redo PS : 7 Kali 4. Hydraulic yang disebabkan reseal fan motor radiator leak (2 unit)
PROBLEM MAPPING
Intelligence Availability :
VHMS
District Equip No IA EOil PHiMin (6 Blow By Press Cool Temp Fan Pump F Fan Pump R Hyd Oil Temp EGT Max LF (2 EGT Max LR (2 EGT Max RF (2 EGT Max RR (2
%) (5 %) MAX (14 %) PMax (7 %) PMax (7 %) Max (13 %) %) %) %) %)
BAYA EX1745 61.00% 3.0 609.0 87.0 174.0 170.0 109.0 775.0 866.0 883.0 858.0
BAYA EX1746 63.50% 3.0 374.0 89.0 165.0 155.0 91.0 810.0 -32,768.0 838.0 969.0
Urgent
Spike Spike Urgent
Spike Spike
Caution
Caution Remark
Trend Naik ✓ Grading IA
Trend Naik
Value to Improve
Target Project
1. Meningkatkan PA ➔ 92%, MTBF ➔ 125 Hrs, MTTR ➔ 4, BS:BUS ➔ 90%, & REDO PS ➔ 3% sesuai target kontrak PC2000-8 YTD 2019
2. Achievement IA PC2000-8 Hijau yaitu >85% YTD 2019
3. Optimisasi lifetime track assy EX1745 & Final Drive LH EX1746 hingga akhir kontrak pada akhir tahun 2019
4. Mengurangi problem low power karena seal cylinder masuk ke system hydraulic dan intermitten wiring harness
5. Mencapai working hours PC2000-8 rata rata diatas 510 Hrs
ROOT CAUSE IDENTIFICATION
MAN METHODE Belum ada
Kuantitas Mekanik meeting PS
UT kurang Backlog tidak
Kuantitas Mekanik termonitor Administrasi
Partner cukup Kuantitas BMS belum clear
Backup kurang Business Process Review ulang metode
Redo PS & USM
Kompetensi mekanik belum maksimal Tinggi monitoring cylinder temp
tidak merata
Belum ada tim Interval waktu daily tidak cukup
Abnormality tidak Belum memiliki
Gemba termonitor Miss Maintenance stock part Undercarriage tidak
Pengawasan sudah termonitor Undercarriage kotor
Kurang
dilakukan oleh SPV istirahat Maintenance undercarriage Kompetensi mekanik
masih belum efektif Belum ada schedule
Kurang di kurang
Tidak ada washing
perhatikan
pengawasan Welder tidak ada Area susah di jangkau Belum training
kurang peduli Crack belum Tindakan corrective Informasi teknis
Performance PC2000-8 terhadap pekerjaan tereksekusi belum diketahui masih belum cukup
di Q4 tidak tercapai
Check Manual
Blow by blow-by Pengukuran site normal
Belum memiliki terbaca high VHMS : Spike Wiring harness masih
tools box electric dan tinggi bawaan unit (HM 54000 up)
Report IA masih Hyd Temp VHMS : Spike Sensor failure
Tools box lapangan Tools mandatory Belum ada special belum hijau terbaca high
masih kurang tool T/S fan speed Oil Cooler Clogging External Fin- fin Clogging
tidak lengkap
Coolant Temp Internal ∆T >12°C Motor oil cooler
caution Fan speed not standard Pressure fan pump failure
Tidak ada alat Kendala pada alat Infrastruktur
support Fin-fin clogging oil cooler low EPC Valve failure
support dedicated kurang memadai
EGT terbaca high Temp & Vibration di Engine room tinggi
Low setting relief
Alat support tidak Kendala pada pengisian Sensor & Amplifier failure motor Oil Cooler
Frequency & Seal Cylinder masuk
spec coolant Durasi BUS tinggi Low Power Hydraulic Line system Kotor
Tidak ada dashboard sistem Hydraulic
proker Intermittent dari wiring Tidak pernah di
Pengisian masih Can’t swing Engine
Kesulitan Tracking harness (HM 54000 up) flushing
menggunakan jeregen
proker
Sistem lock re-fueling Intermittent error
arm mechanically common rail & G-sensor
MATERIAL MACHINE
EXPLORASI IDE
Mencari Solusi Perbaikan
Root Cause
Alternatif Solusi Benefit/ Cost Final Solusi
Dominan
Kuantitas mekanik 1. Rekrut mekanik baru 1. Prosesnya lama dan kompetensi belum siap tetap
UT kurang upah lebih kecil dibadingkan mekanik yang gradenya
sudah tinggi Sementara menggunakan
mekanik wheel sambil
2. Searching ke jobsite lain yang 2. Mekanik siap kerja dan telah mempunyai komptensi
merumuskan resource yang
mempunyai spesialisasi digger yang memadai namun butuh waktu untuk negoisasi
ada di wheel untuk dimutasikan
3. Pinjam mekanik dari section wheel ketika 3. Pengadaan mekanik mudah dan siap kerja yang ke section track
schedule PS bersifat general service namun masih tetap perlu di
arahkan
Kompetensi 1. Training & OJI oleh instruktur & team 1. Schedule training dan OJI kurang fleksibel tetapi
mekanik belum expert di luar site spesialis undercarriage transfer knoledge akan lebih tepat guna karena Menggundang team expert
merata dilakukan oleh spesialis undercarriage dan
Man
2. Program mentoring dari Mekanik expert 2. Transfer knowledge akan lebih mudah dan fleksible menjalankan program
ke mekanik UT dan dari mekanik UT ke sehingga kompetensi mekanik bisa merata mentoring
mekanik partner
Belum ada tim 1. SDH, STE, PPC, QA, SPV, dan Mekanik 1. Abnormality bisa lebih mudah tertangkap lebih cepat
Gemba leader di jadikan sebagai tim gemba terfollow up karena di inspeksi langsung oleh pihak
yang memiliki kepentingan lebih besar Membentuk tim gemba FMC
Jembayan
2. Kualitas pekerjaan mekanik akan lebih baik karena
merasa di awasi langsung
Mekanik merasa 1. Memberikan rewarding kepada mekanik 1. Mekanik merasa apa yang sudah dia lakukan Memberikan rewarding kepada
kurang di yang memberikan kontribusi kepada terhadap perusahaan dapat di rasakan langsung mekanik yang berkontribusi
perhatikan karyawan secara pribadi besar dan menjalin sambung
rasa sesama karyawan
EXPLORASI IDE
Mencari Solusi Perbaikan
Root Cause
Alternatif Solusi Benefit/ Cost Final Solusi
Dominan
Mekanik merasa 2. Menjalin sambung rasa kepada mekanik 2. Mekanik merasa di pedulikan dan di hargai sehingga Memberikan rewarding kepada
Man
kurang di seperti kegiatan kegiatan refreshing merasa bersemangat untuk bekerja mekanik yang berkontribusi
perhatikan besar dan menjalin sambung
3. Memberikan allowance yang lebih besar 3. Membutuhkan pertimbangan yang lebih complex
rasa sesama karyawan
Belum ada meeting 1. Meeting PS sehari sebelum dan sehari 1. PS dan backlog bisa terkeksekusi sesuai planning
PS digger setelah di lakukan PS antara PPC, STE, dan efektif Meeting PS Rutin
SPV, & Mekanik
Administrasi BMS 1. Pengambilan sheet BMS H-7 dan 1. Actual backlog bisa termonitor dengan baik terutama Standarisasi proses
digger belum clear pengembalian H-4 menghindari status open padahal actual sudah close administrasi BMS
Review ulang 1. Metode pengambilan dilakukan setiap 1. Menyediakan back up cylinder dengan segera dan
metode monitoring daily dengan deviasi < 3°C dan mekanik menghindari kerusakan seal masuk ke sistem
cylinder temperatur langsung mengambil data HM dan SN hydraulic
Cylinder agar di buatkan ETR Re-standarisasi metode
Method
Interval waktu daily 1. Menambakan waktu daily hingga satu jam 1. Daily bisa lebih maksimal tetapi menjadi tambahan
tidak cukup (max schedule breakdown UT
30 menit)
EXPLORASI IDE
Mencari Solusi Perbaikan
Root Cause
Alternatif Solusi Benefit/ Cost Final Solusi
Dominan
Interval waktu daily 2. Acitvity daily hanya backlog, temperatur 2. Daily bisa lebih focus terhadap quality namun butuh Fokus daily ke quality
tidak cukup (max check, undercarriage check, dan minor additional resources dan additional plan untuk kemudian penambahan
30 menit) repair, tambahan waktu daily base on pengisian oli, grease, dan washing undercarriage resources dan penambahan
condition plan untuk pengisian oli,
grease, dan washing
undercarriage
Belum ada 1. Koordinasi dengan PAMA untuk 1. Kurang fleksibel sehingga sering bentrok dengan Koordinasi dengan PAMA untuk
schedule washing peminjaman TW HD schedule PAMA atau tidak memiliki operator
Method
Belum training 1. Training & OJI oleh instruktur & team 1. Schedule training dan OJI kurang fleksibel tetapi Menggundang team expert
undercarriage expert di luar site spesialis undercarriage transfer knoledge akan lebih tepat guna karena undercarriage
dilakukan oleh spesialis
Informasi teknis 1. Mengundang tim engineering UT ke site 1. Memperoleh data yang akurat dan suggest yang tepat Mengundang tim engineering
masih belum cukup Jembayan untuk program corrective crack PC2000 UT ke site Jembayan
untuk corrective
crack
Pengisian 1. Menggunakan pompa untuk pengisian 1. Pekerjaan bisa lebih cepat dan aman Menggunakan pompa untuk
menggunakan coolant pengisian coolant
Material
jeregen
Tidak ada alat 1. Bekerjasama dan negosiasi dengan pama 1. UT site tidak perlu investasi untuk pemenuhan alat Speed up pemenuhan alat
support dedicated (Site & HO) terkait pemenuhan alat support support oleh Pama
support by Pama sesuai yang tertera
dalam kontrak
EXPLORASI IDE
Mencari Solusi Perbaikan
Root Cause
Alternatif Solusi Benefit/ Cost Final Solusi
Dominan
Toolbox lapangan 1. Melengkapi tool box lapangan 1. Pekerjaan bisa dilakukan secara efektif Melengkapi 3 tools box
tidak lengkap lapangan
Belum memiliki 1. Menambah tool box electric 1. Tools lebih rapi, termonitor, dan pekerjaan bisa lebih Menambah 2 tool box electric
Material
Intermitten wiring 1. Replace wiring harness EX1746 karena 1. Masalah electrical short, putus, atau intermittent Replace wiring harness
harness (lifetime problem low power lebih tinggi connector EX1746
52000 up)
Seal cylinder 1. Monitoring temperatur cylinder seminggu 1. Menghilangkan BUS karena cyinder dirft dan Mengundang tim UTR untuk
masuk ke sistem sekali per unit, kemudian create ETR menghindari seal cylinder masuk ke sistem melakukan inspeksi terkait
hydraulic ketika ∆T >2°C product issue dan re
standarisasi monitoring
2. Mengundang tim UTR untuk bersama 2. Memperoleh solusi terbaik atas product issue UTR temperatur
sama melakukan inspeksi kelapangan
EXPLORASI IDE
Mencari Solusi Perbaikan
Root Cause
Alternatif Solusi Benefit/ Cost Final Solusi
Dominan
Fin-fin radiator 1. Membuat PCAR cleaning radiator dengan 1. Coolant temperatur menurun Cleaning ram radiator
clogging menurunkan ram
Temperature dan 1. Reposisi amplifier dari engine room ke X2 1. Pembacaan EGT menurun dan durability dari
Machine
PROJECT 01 PROJECT 02
BAT-MAN CAPTEN-ME
Build up the best man Create the proper solution method
Activity dari project ini adalah: Activity dari project ini adalah:
1. Pemenuhan kuantitas mekanik yang diperlukan ketika PS 1. Pengadaan stock part master pin Undercarriage
2. Menjalankan program mentoring 2. Set up schedule meeting service
3. Training undercarriage by expert undercarriage balik 3. Re-standarisasi metode monitoring cylinder temp
papan 4. Meningkatkan kualitas daily
4. Membentuk Tim Gemba daily dan periodic service 5. Set up schedule washing undercarriage, Pengisian
5. Program rewarding oli, Grease
6. Program sambung rasa 6. Review crack PC2000 dengan Engineering HO
PROJECT POWER
PROJECT 04 PROJECT 03
IRON-MAN SUPER-MAX
Improve reliability on maintenance Set up infrastructure Maximally
Activity dari project ini adalah: Activity dari project ini adalah:
1. Technical Improvement untuk items penyebab breakdown 1. Penambahan tools box electric
unscheduled 2. Pemenuhan tools box lapangan
2. Technical Improvement dan follow up penyebab IA yang 3. Pemenuhan alat support ketika Periodic service
tidak tercapai 4. Pembuatan special tool untuk trouble shooting fan
3. Joint investigation dengan UTR balik papan atas product speed tidak tercapai
issue cylinder untuk mendapatkan win win solution 5. Pembelian pompa untuk pengisian coolant
6. Pembuatan dashboard Proker PC2000-8
PROJECT PLAN
5W2H
How
Why What When Who Where How
Much
Solusi Target antara Jadwal PIC stakeholder Aktifitas Budget
- Pemenuhan kuantitas mekanik - Pengambilan mekanik wheel ketika PS Digger
UT, peningkatan dan pemerataan Suhadri
kompetensi - Mekanik Mentoring
BAT-MAN Jan-Jun Willian All team FMC 8 jt
- Tim Gemba - Gemba daily dan service
Andi yusuf
- Meningkatkan sense of belonging - Program touring, mancing, dan silaturahmi
Sigit Yogo T
SDH FMC
Project Owner
F Agung Rustanto
PDH UT TGR STE UT FMC
Fasilitator UT Project Leader
Me Here
PROGRAM BAT-MAN 01 02
Build up the best man
PROGRAM CAPTEN-ME
Create the proper solution method
Meeting untuk merumuskan schedule Washing Undercarriage menggunakan TW Karena durability master pin
yang tepat HD setelah berkoordinasi dengan PAMA rendah maka butuh stock
PROGRAM CAPTEN-ME
Create the proper solution method
4. Restandarisasi metode monitoring cylinder temperature 5. Joint inspection crack dengan engineering HO
Metode ini bertujuan untuk mencegah failure dari cylinder lebih jauh karena Ditemukan crack di circle bearing namun masih belum bisa memastikan tindakan
bisa masuk ke sistem hydraulic. yang harus di ambil. Oleh karena itu, site mengundang engineering HO
PROGRAM SUPER-MAX 01 02
Set up infrastructure maximally
PROGRAM IRON-MAN
Improve Reliability on Maintenance
1. Replace re-fueling arm dengan fast fill 2. Modifikasi connector common rail & G sensor
Refueling arm sebelumnya menggunakan system lock mechanical kemudian Connector dan sensor sebelumnya beda mounting sehingga sering menyebabkan
di improve ke system fast fill tanpa lock karena lock mudah lepas ketika intermittent
terbentur gundukan tanah atau medan bergelombang
G sensor
Rewiring dari
sensor to A04
PROGRAM IRON-MAN
Improve Reliability on Maintenance
After washing
Washing Radiator
Proses Penggantian
PROGRAM IRON-MAN
Improve Reliability on Maintenance
PROGRAM IRON-MAN
Improve Reliability on Maintenance
Reposisi from
Engine to Cabin Result :
1. UTR mengakui masih ada kesalahan
dari ukuran seal yang di gunakan ketika
di gunakan kembali ke damage core
2. Untuk mencegah seal masuk ke system
UTR menyarankan untuk replace
cylinder ketika temp lebih dari 2°C
Achievement Project :
Next Project :
Setting Relief pressure fan motor hydraulic setiap PS di bawah 200 bar Koordinasi dengan produksi PAMA ketika PS dilakukan di mulut tambang untuk
membatasi gerak unit sebisa mungkin. Selama ini jam perjalanan unit travel ke
Schedule replacement Grease pump reseal lifetime 6000 hrs lokasi PS adalah 1 jam
Mengganti track link 3 pcs EX1746 dengan pemanfaatan bekas unit PT PAMA
Maintenance AC check sheet berdasarkan jenis PS
RESULT REVIEW
Review Performance PC2000 FMC Jembayan Januari 2019 – Maret 2019
Urgent
Spike Urgent
Caution Caution
After
Trend Turun Before
Project
After Project
Before
Project
Project
No Spike Trend Naik
Trend Turun dan Stabil Normal
Trend Naik
RESULT REVIEW
Review Performance IA FMC Jembayan Januari 2019 – Maret 2019
Before
Before
Project
Before Project
Project
Before Kondisi Abnormal
Spike Project
Urgent Spike Spike
Caution
Urgent
Caution
After
Project
No spike dan stabil normal After
No spike dan stabil normal Project
After After
No spike dan stabil normal Project No spike dan stabil normal Project
RESULT REVIEW
Review Summary Breakdown PC2000 FMC Jembayan Januari 2019 – Maret 2019
Before Project Power PC2000 Started Review Quarter Project Power PC2000
BEFORE
Summary breakdown Oct 18 – Dec 18 (3 Bulan)
VS Summary breakdown Jan 19 – Mar 19 (3 Bulan)
AFTER
Reduce total durasi breakdown : 444 hrs (before) – 233 hrs (after) Selisih durasi breakdown x Rate FMC PC2000-8
: 211 hrs ➔ 52%
Reduce total frequency breakdown : 78 (before) – 39 (after) 211 x 56.29 USD = 11,877 USD
: 39 Kali ➔ 50%
172,219,255 *Rate Kurs : 14,500
RESULT REVIEW
Review Running Hours and Opportunity Cost Saving
03 CCE IMPLEMENTATION
FIELD CONDITION ANALYSIS
FIELD CONDITION ANALYSIS
LOADING POINT AREA
X
Tahun 2019
Monitoring Field Condition
JAN FEB MAR Achievement
Field Conditon Analysis Monitoring OK OK OK
PIC Syamsul Syamsul Syamsul
Assessment
100%
Date 2-Jan-19 4-Feb-19 1-Mar-19
Remark Good Good Good
Remark
▪ Proses download di lakukan secara
Automatis setiap hari dan terupload di
server : \\jby-145-201\vhms\vhms_data
▪ Proses Upload ke vhms dan Analisa di
lakukan weekly dan di Report
bersamaan dengan meeting CBM
Annalise VHMS Trend
VHMS Report Upload VHMS
Remark
Remark
▪ PPM PC2000-8 dan PC3000-6
dilakukan setiap PS 2000
▪ Pengukuran by Monitor Panel
dan secara manual menggunakan
Tools PPM
Check Blow By Pressure Check E/G oil & Intake Pressure PPM by Monitor Panel Check Fan Speed PC2000
PC3000 PC3000 PC2000
4. Midlife
Remark
▪ Replace Turbo di lakukan di setengah umur
engine yaitu di lifetime 8000 hrs untuk
PC2000-8, lifetime 7000 hrs untuk PC3000-6
▪ Adjust Valve Clearance di setiap PS 2000
untuk PC2000-8, HM 1500 untuk PC3000-6
Replace Turbo PC2000 Replace Turbo PC3000 Adjust Valve Clearance PC2000 Adjust Valve Clearance PC3000
CBM IMPLEMENTATION
5. Maintenance Undercarriage & Cooling System
Remark
▪ Washing Radiator dilakukan setiap Periodical Service
▪ Washing & Cleaning Undercarriage dilakukan setiap
Periodical service sementara belum bisa di schedule kan
ketika daily karena masih diskusi dengan PAMA untuk
water jet
Remark
▪ P2U report di update setiap bulannya oleh P2U Officer site
Tenggarong
▪ P2U Officer hanya 1 orang untuk back up all site tenggarong
jadi harus request terlebih dahulu
CBM IMPLEMENTATION
6. Cylinder Temperature Monitoring
Remark
▪ Pengambilan temperature dilakukan setiap daily
oleh mekanik
▪ Data dilaporkan ke radio room dan di input di
Monitoring Sheet
▪ Menggunakan tool FLIR
Remark
Critical level
lakukan
▪ Parameter PCAR di ambil dari data VHMS,
Analisa dan Rekomendasi:
Dari trend dapat dilihat kenaikan coolant temperature dari awal unit operasi, dikarenakan kondisi fin radiator cloged dan area
cloged semakin hari semakin meluas.
PAP, PPM, Daily Check, & PS Report
Rekomendasi: Washing radiator full system (Turun radiator)
TOTAL ACHIEVEMENT CCE YTD 2018 : 218% OPTIMIS ACHIEVEMENT CCE YTD 2019 : 112%
40,000 40,000
Actual CCE 2018
35,000 30,931 32,105 35,000 Actual Optimis
Target CCE 2018 26,603 28,722
30,000 30,000 Achievement Achievement
22,800
25,000 19,179 25,000 YTD 2019 YTD 2019
16,630
20,000 15,288 20,000
13,787 14,896 15,915 16,799
11,295 11,698 12,777
15,000 15,000
8,586 9,799 10,782
7,382 7,670
10,000 5,670 14,716 10,000 5,669 15,000
3,104 3,799
5,000 5,000
- -
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
69.63%
70.00% 70.00%
CCE Lifetime Optimization sebesar :
60.00% CCE Lifetime Optimization sebesar : 60.00% 8,611,963,296
51.26%
50.00% 22,355,049,689 50.00%
40.00% 40.00%
30.00% 30.00%
7% CCE Contribution terhadap GP
9% CCE Contribution terhadap GP 19.98%
20.00% 20.00%
11.94% 10.18% 11.89%
7.61% 6.95%
10.00% 4.97% 10.00%
1.04% 0.90% 1.17% 0.17% 0.02% 1.91% 0.38%
0.00% 0.00%
Claim & Surcharge Lifetime Part Rebuild part Rebuild Additional Others CCE Claim & Surcharge Lifetime Part Rebuild part Rebuild Additional Others CCE
Warranty Reduction Optimization Substitusion Component Revenue Warranty Reduction Optimization Substitusion Component Revenue
on Site on Site
CCE IMPLEMENTATION
C O M P R E H E N S IV E C O S T E F F E C T IV E N E S S
S IT E : J E M B A Y A N OPPORTUNITY CCE 2019 SITE JEMBAYAN
In L o c a l C u r r e n t ( ID R )
NO D E S C R IP T IO N JAN FEB MAR YTD
1 C la im a n d W a rra n ty A c c e p te d Rp 7 0 3 ,4 4 6 ,8 6 0 .0 0 Rp 2 7 2 ,6 3 5 ,4 4 9 .0 0 Rp 3 0 2 ,4 9 6 ,4 7 9 .0 0 Rp 1 ,2 7 8 ,5 7 8 ,7 8 8 .0 0 Opportunity CCE 2019 adalah CCE yang belum ada di
2 S u rc h a rg e R e d u c tio n Rp 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Rp - Rp - Rp 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2018 namun ada peluang untuk di 2019
3 D a m a g e C o re M a n a g e m e n t Rp - Rp - Rp - Rp -
4 C o m p o n e n t & P a rt L ife tim e O p tim iz a tio n Rp 2 ,2 9 3 ,9 0 6 ,2 5 4 .6 4 Rp 5 8 6 ,5 3 6 ,1 1 2 .3 3 Rp 1 ,2 3 1 ,5 2 0 ,9 2 9 .2 6 Rp 4 ,1 1 1 ,9 6 3 ,2 9 6 .2 3
5 C o m p o n e n t F O C U tiliz a tio n Rp - Rp - Rp - Rp - Additional Revenue
6 P a rt S u b s titu s io n
6 .1 B a tte ry Rp 6 ,1 0 6 ,4 1 5 .0 0 Rp 4 ,9 0 7 ,2 8 8 .0 0 Rp 1 2 ,1 0 2 ,0 5 0 .0 0 Rp 2 3 ,1 1 5 ,7 5 3 .0 0 ▪ Expedisi Saving : Menekan cost
6 .2 L E D T y re L a m p H D 7 8 5 -7 Rp 3 4 7 ,5 0 4 .7 3 Rp 3 8 4 ,2 3 2 .0 3 Rp 3 9 9 ,6 3 0 .4 4 Rp (3 0 ,6 3 3 ,7 9 0 .7 6 ) manifest barang dengan rata rata
6 .3 L E D W o rk L a m p H D 7 8 5 -7 Rp 3 3 3 ,1 7 6 .1 3 Rp 3 6 8 ,3 8 9 .0 6 Rp 3 8 3 ,1 5 2 .5 5 Rp (2 9 ,3 7 0 ,6 7 3 .1 9 )
6 .4 F u e l P re F ilte r K o m a ts u E n g in e Rp 1 5 ,1 6 4 ,4 4 8 .0 0 Rp 1 5 ,1 6 4 ,4 4 8 .0 0 Rp 1 5 ,1 6 4 ,4 4 8 .0 0 Rp 4 5 ,4 9 3 ,3 4 4 .0 0 pengeluaran biaya estimasi sebesar 5
7 R e b u ild p a rt Rp 2 4 ,2 4 5 ,3 1 5 .0 0 Rp 2 2 5 ,4 8 4 ,4 2 8 .0 0 Rp 3 4 ,8 7 3 ,8 7 0 .0 0 Rp 2 8 4 ,6 0 3 ,6 1 3 .0 0 juta perbulan sehingga estimasi
8 R e b u ild C o m p o n e n t o n S ite Rp 4 8 8 ,6 0 2 ,0 6 0 .0 0 Rp 4 6 0 ,8 2 1 ,8 7 8 .0 0 Rp 3 0 4 ,2 4 5 ,5 6 8 .0 0 Rp 1 ,2 5 3 ,6 6 9 ,5 0 6 .0 0 pertahun 60 juta.
9 R e b a te fo r C S A S a le s P e rfo rm a n c e Rp - Rp - Rp - Rp -
10 A d d itio n a l R e v e n u e Rp 2 5 1 ,9 7 3 ,6 9 6 .0 0 Rp 3 0 1 ,8 8 9 ,2 4 0 .0 0 Rp 9 4 ,1 0 1 ,4 4 8 .0 0 Rp 6 4 7 ,9 6 4 ,3 8 4 .0 0
▪ Charge to PAMA terhadap kerusakan
11 O th e rs C C E Rp 1 1 ,7 3 1 ,0 0 0 .0 0 Rp 1 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 0 Rp 5 ,4 8 8 ,0 0 0 .0 0 Rp 1 8 ,5 1 9 ,0 0 0 .0 0 suspension group jasa & spare part
karena kondisi hauling, biaya estimasi
T O T A L R p 3 ,7 9 9 ,8 5 6 ,7 2 9 .5 0 R p 1 ,8 6 9 ,4 9 1 ,4 6 4 .4 2 R p 2 ,0 0 0 ,7 7 5 ,5 7 5 .2 6 R p 7 ,6 0 7 ,9 0 3 ,2 2 0 .2 7 1.8 Milyar
T a rg e t T M R p 1 ,2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 R p 1 ,2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 R p 1 ,2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 R p 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
A c h ie v e m e n t 3 0 4 .0 % 150% 160% 5 0 .7 % Part Substitution Part AC memakai vendor
local Mektek
▪ Blower motor HD785-7, Potensi CCE
Target CCE 2019 : 15,000,000,000 Optimis Achievement CCE 2019 sebesar 12 juta per unit
Dari target CCE 2019 ▪ Compressor HD785-7 Potensi CCE
Achievement CCE 2019 : 227 % 112% 16,500,000,000 sebesar 7 juta per unit
Pencapaian target
50,7 % sementara YTD 2019 ▪ Compressor PC3000 Potensi CCE
7% Optimis GP Contribution sebesar 16 juta per unit
Kegagalan itu tidak pernah ada, yang ada hanyalah kemalasan
dan keputusasaan untuk terus berdoa dan mencoba
TERIMA
KASIH