Maquinaria
Maquinaria
Maquinaria
ESCUELADE INGENIERIA
INGIENERIA DE MINAS
AREQUIPA PER
2015
RESUMEN
La investigacin se resume en la implementacin de mtodos de control, alternativas de
solucin para la mejora de la productividad, en base al anlisis de las operaciones en
funcin del tiempo, ya que como sabemos el acarreo y transporte son variables que
influyen en forma prioritaria en la reduccin de costos.
se propondr
INDICE
RESUMEN............................................................................................................. 2
CAPITULO I.......................................................................................................... 4
PLANTEAMIENTO TEORICO...................................................................................4
I.
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION...............................................................4
1.1.
ENUNCIADO............................................................................................ 4
1.2.
1.3.
OBJETIVOS............................................................................................. 4
1.3.1.
Objetivo General................................................................................. 4
1.3.2.
Objetivos especficos............................................................................. 5
1.4.
CAPITULO II....................................................................................................... 11
ASPECTOS GENERALES...................................................................................... 11
Aspectos Generales....................................................................................... 11
2.1
2.1.4
Geologa General................................................................................13
2.1.4.2Mineralizacin....................................................................................... 13
2.1.4.3Caractersticas de las Estructuras Mineralizadas..............................................14
2.1.4.4. Mtodos deExplotacin...........................................................................15
Room and Pillar........................................................................................ 15
2.2.1
Shrinkage............................................................................................. 16
2.2.2
2.2.3
Sublevel Stoping................................................................................. 17
CAPITULO III...................................................................................................... 19
ANALISIS SITUACIONAL DE LAS OPERACIONES MINERAS...................................19
3.1
3.1.1
Planeamiento de Minado..........................................................................19
3.1.2
Requerimiento de Equipo.........................................................................19
3.1.3
Proceso Acarreo...................................................................................... 20
3.1.4
Proceso Transporte...............................................................................21
3.1.5
3.1.6
3.2
Aportes................................................................................................... 23
4.1
4.2.
Sistema de Trabajo:.................................................................................33
5.2.3
Procedimiento:...................................................................................... 45
Graficas y anlisis.................................................................................................. 49
CAPITULO VII..................................................................................................... 62
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................62
7.3
Bibliografa................................................................................................. 63
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO TEORICO
I.
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1. ENUNCIADO
Gestin en las operaciones de transporte y acarreo para el incremento de la
productividad en cia. Minera condestable s.a.
1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
1.2.1. rea: Ingenieras
1.2.2. Campo: Ingeniera de Minas
1.2.3. Especialidad: Incremento de productividad
1.2.4. Lnea: Transporte y acarreo
1.2.5. Tpicos: Incremento de productividad
1.2.6. Tipo y/o nivel del problema: Descriptivo
1.2.7. Anlisis de Variable e Indicadores:
VARIABLE INTERVINIENTE:
VARIABLE
INDICADORES
Grado de eficiencia de la
Gestin
en
transporte
las
y
operaciones
acarreo
para
empresa.
Causa de las deficiencias.
Tiempos
productivos
e
de
el
incremento de la productividad.
improductivos
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
El objetivo general de la tesis es proponer la Gua para la Optimizacin de Flotas de
Acarreo en minas subterrneas, de tal manera que est disponible como un
mtodo prctico y rpido
la operacin y lograr
el
para
incremento
de
la productividad, la disminucin de
costos del proceso de carga y acarreo, que conlleven a obtener el mejor ratio de
Costo por TM Km.
1.3.2. Objetivos especficos
Mayor conocimiento y control de los parmetros de los procesos de acarreo y
transporte, lo cual se realizara mediante la observacin y toma de
tiempos en campo.
Incrementar el rendimiento as como la utilizacin de los equipos mediante la
disminucin de los tiempos improductivos en ambos procesos.
Obtener informacin para poder planear y programar trabajos, esto
mediante el anlisis anual desde el 2007 al 2009.
Cuantificar el potencial de beneficio econmico, debido tanto a la reduccin
de costos asociados al proceso como al incremento del rendimiento de los
equipos.
La Gua para la Optimizacin de Flota (Acarreo Trasporte) en minas
subterrneas, debe permitir a cualquier operacin minera subterrnea,
adaptarse a las condiciones
elrendimiento al menor costo.
Pareto: Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las
causas que los generan. Se aplica este concepto a la calidad orientndose lo
que hoy se conoce como la regla 80 / 20. Segn este concepto si se tiene un
problema con muchas causas, podemos decir que el 20%
de las causas
resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20%
del problema.
Elementos Bsicos para del Estudio de Tiempos:
Tiempo Productivo:
Productivo Neto: Es el tiempo en que la maquina realiza su trabajo para el
que est hecho.
Demoras Operativas: Son las realizadas momentos antes del uso del equipo
y despus de acabada la operacin.
Demoras Inevitables:
Demoras que se dan por el personal antes de realizar su trabajo en la labor, se
toman en cuenta en el anlisis si se encuentran dentro de las horas de la jornada
laboral.
Refrigerio.
Cambio de guardia.
Recojo y/o devolucin de lmpara.
Tiempo improductivo:
Improductivo Inevitable: Son las actividades que debe hacer el personal sea
por necesidad o procedimiento de trabajo pero que no contribuyen
directamente al tiempo productivo.
Reparto de guardia e induccin de seguridad
Traslado de superficie a refugio.
Traslado de labor a superficie
Improductivo Evitable: Demoras no operativas que el personal asume para
continuar con su labor.
Espera al volquete.
Espera Scoop.
Cola de volquetes.
Habilitacin de va.
Reparaciones mecnicas y/o elctricas.
Mantiene
la accin. Mantiene
las medidas
preventivas
previo.
Se establece que:
z = T / (y. t).
Pero
(n.z) = N
Entonces
= FA = Factor de
Acoplamiento,
El nmero ptimo de volquetes se obtiene cuando:
O N=(T.n)/(y.t
En base a este marco terico y metodologa, aplicaremos las estrategias operativas
en compaa minera condestable S.A., con el objetivo principal de:
Crecer y mejorar su productividad, dentro de un contexto cada da ms competitivo
y globalizado.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
Aspectos Generales
2.1.1. Origen y evolucin.
Compaa Minera Condestable S.A. es una empresa dedicada al procesamiento y
comercializacin de concentrados de cobre, el cual es obtenido mediante la
explotacin de sus yacimientos.
En 1961 Nippon
geolgico
Mining
Company
inicia
trabajos
de reconocimiento
alcanza
las
1350tpd.
El 26 de mayo de 1992, Compaa Minera Condestable se convierte en la primera
empresa privatizada del pas. En 1995 se incrementa la capacidad de la
Planta Concentradora, alcanzando un nivel de produccin de alrededor de 1,500
tpd.
En enero de 1997, ingresa Trafigura Beheer B.V. Mediante OPA adquiere el
30.6 % de las acciones. Ese mismo ao, mediante aumento de capital,
ingresa
90 km.
- Trocha afirmada
0.5 km.
en
las
lomas,
situacin
que
es
aprovechada
por
se reconocen
depsitos
y rellenos de porosidad
en
chalcopirita, bornita,
pirita, pirrotita,
magnetita,
brechas
con
hematita,
favorecidos por el
de ancho
encuentra
cerca
al
tufceos.
La
mineralizacin
se
del
prfido
sills
cortada
por
cuarzo-diortico inalterado.
(Ubicacin -3.5+1500).
En la unidad Chicharrn la mineralizacin es favorecida por la
permeabilidad de las areniscas intercaladas con las limolitas, por lo
que la
mineralizacin
es
del
tipo
manto
con
horizontes
continuidad
est
interrumpida
tanto
longitudinal
como
Polvorn e
Intermedio y ocasionalmente
en
dactico, se
como finas
vetillas de
presentan
el
prfido
diseminaciones
El
Alcances y Limitaciones
El trabajo se realizo en las dos unidades mineras (mina Ral y mina
Condestable) de la Compaa Minera Condestable S.A, contando con el apoyo de
todas las jefaturas de rea. Es as como se analizaron los procesos de acarreo y
transporte durante los meses de enero- marzo 2008, noviembre diciembre
2009, finalmente el trabajo de gabinete se realizo en los meses enero-abril 2010.
CAPITULO III
ANALISIS SITUACIONAL DE LAS OPERACIONES MINERAS
3.1
desarrollos)
Levantamiento topogrfico del mes anterior, la informacin
como
mecanizado.
Se cuenta con los siguientes equipos para el modo mecanizado.
(Ver ANEXO 04)
Para el transporte del material mineral / desmonte, se realizan con
unidades de marca Volvo de 30 TM de capacidad, este rubro est
totalmente tercerizado.
y 4 Scoops de 6Yd3), la
respecto
al
ao
2008
que
era
de
63
tm/hr,
de
los niveles
inferiores.
En el ao 2009 el 83% de las labores de mineral se han centralizando en
cuatro (4) niveles (-20, -55, -95, -130); a diferencia de aos pasados
en donde la explotacin se daba en cinco (5) niveles.
El desmonte viene principalmente de niveles inferiores (-95, -130, -175 y
-215).
Diagnstico
Para el 2010; la unidad Ral se encontrara ms centralizada, por
tanto debera disminuir el tiempo de traslados de Scoop y Jumbo.
El tonelaje de desmonte aumentar debido a un mayor avance en la
profundizacin.
El 70% del tonelaje de desmonte de mina Ral ser extrado por CMC
el resto por la contrata.
La extraccin por niveles de mineral para el 2010 ser semejante al
del 2009.
3.1.6 Diseo de extraccin Material
Como ya se menciono, el transporte de mineral se realiza en forma
mecanizada, es decir con volquetes de 30 toneladas de capacidad, las
zonas de acumulacin son: (Ver ANEXO 10)
Para
Mineral:
Chancadora
Canchas 1, 2, 3,4 Ral
Canchas de condestable
Frente a Balanza
Para Desmonte: Desmontera
Botadero Lavadero
Botadero TJ287 NV.+125 Ral Botadero
2278 NV. -95 Ral Botadero 75 NV. -115
Ral Botadero 70 NV. +235 Condestable
Botadero 370 NV. +295 Condestable
3.2
Aportes
A continuacin mostraremos los aportes que se encuentran relacionados
al acarreo y transporte realizados durante el 2008 al 2010 en la compaa.
3 tajeos Control de
TOTA
sobrerotura Perforacin
28,97
683,49
Anual
(US$)
353,03
%
35%
35%
347,70
1,001,93
9
16%
100
Unid.
Actual
Propuest
1 Rendimiento Scoop
ES
4Yd3
2 Rotura Convencional
Mantos
3 Sobrerotura
4 Perforacin Especfica (avance
5 Factor de potencia (avance
mecanizado)
o
Tm / Hr
56
64
2.60
2.0
Tm
%
pp / m-
0.37
25%
117
4
10
107
Kg / m-
31.4
26.
pp
Balance del plan de reduccin de costos para el ao 2009: (Ver Cuadro 3, Fig. 5
Balance plan de
Rendi mi
11,1
Ampliacin 2,4 8
Sobrerotur 7
8
5,8 8,9 7,4
7,2 2,2 13,7 7,0 11,0 15,5 14,5 5,9
Factor
1,7 6,9 6,7 4,7 5,4 7,8 7,0 6,9 7,8 7,9
Relleno
9,1 21,5 20,7 20,7 13,7 17,6 15,6 14,1 8,8 38,2
Total US$ 28,2 19,9 32,9 28,7 34,3 41,1 44,6 52,5 51,2 68,5
Total
ahorr
4,3
7,1
85,1
7,4 3,7
41,6
10,3 9,9
32,1 45,5
50,1 63,9
83,5
258,
516,
Equipo
Scoop 4 yd3
Escenario 2
Scoop 6 yd3
Escenario 2
Rend actual
Ton / Hr
Objetivo
Ton / Hr
Ahorro gdia
Horas
56
64
1.0
77
Ahorro Mensual
US$
18,900
Flota Scoops
Unid.
7
88
1.0
10,519
126,234
3
Cuadro 4: Impacto Econmico por Equipo de Acarreo.
6
3
Acciones a tomar:
salida.
Abastecimiento de petrleo cerca de la labor.
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SETIEMBRE
218,986
15,855
7
213,904
15,855
218,986
15,855
213,904
15,855
218,983
15,855
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Clculo
de
Flota
Acarreo:
Scoop
4Yd3
6Yd3
Hr Gda
6
7
Rendimientos
55
86
% TM
54%
46%
Hr/mes
360
420
TM /mes-scoop
19,800
36,120
Cuadro 5: Datos promedio enerooctubre 2009.
Realizaremos un ejemplo de cmo se realizo el clculo solo para el scoop de 4Yd3.
Cuadro 6: Cantidad de equipos acarreo con doble manipuleo.
213,904
6
3
9
218,986
6
3
9
213,904
6
3
9
218,983
6
3
9
nv-20)
Disminucin
de traslados.
E2
Hrs Gda
6
7
6
7
Rendimientos
55
86
64
88
Hrs/mes
360
420
360
420
Tm/mes19,80
36,12
23,04
36,96
Cuadro 10: Datos promedio enero-octubre 2009 y del Plan de
reduccin de costos.
Se puede observar en la tercera columna del cuadro los rendimientos
objetivos planteados en el plan de reduccin de costos tocado en el
punto
Realizando los clculos respectivos, al igual que observamos en el plan de
reduccin de costos se va a lograr disminuir una unidad de equipos
de acarreo (scoop), colocando los rendimientos objetivos. (Ver Fig.6)
Se observa
posibilidad
es ms
accesible aumentar las horas operativas a los equipos de 4 Yd3, por los
motivos ya expuestos.
Plan de Accin:
avances.
Creacin de cargadores de acuerdo al estndar (d: 150m).
Mejorar fragmentacin del material (carguo de bancos).
Distribucin
de flota (Scoop Volquetes), identificar los
14)
Nmero de Volquetes =
2010
Nmero Volquetes
9,764 TM /da
26 volquetes
380.4TM/da /Volquete
para
ciclo
creacin,
revisin, utilizacin y
actualizacin de
los
procedimientos.
Por
otro
lado,
la
creacin
documentada
de
los
procesos
los
manuales
analizar
el
proceso
de
produccin
aplicar
la
administracin
cientfica, se puede obtener el mximo de bienestar. Al no existir
un procedimiento
pre-establecido,
al
concepto
de cada
(es decir
trabajador)
pueden
no
ser
los
ms
CAPITULO IV
ANALISIS DEL ACARREO Y TRANSPORTE
4.1
Muy Bueno..100%
b.
Bueno75%
c. Regular. 50%
d. Malo ...25%
e. Muy malo0%
En Resumen:
Sistema de Trabajo:
Explicaremos de modo grafico el sistema o plan de trabajo de manera general,
que se va a seguir.
Para esto se ah tenido en cuenta el anlisis previo explicado en el punto 4.1.
Fig. 7 Sistema de
Trabajo
Como se puede observar primero se realizara una medicin de la situacin
actual de los procesos claves encontrados o hallados en el tem 4.2, se proceder
con la medicin de la situacin actual (ao 2008), y mediante el anlisis de los
procesos as como el apoyo del personal, se lograra llegar a la situacin
deseada, posterior a esto se realizara una evaluacin y finamente un control para
corroborar el incremento de productividad.
El sistema de trabajo se realizara en tres Fases:
Fase 1 - Levantamiento Informacin Mina.
El levantamiento de informacin se realizara mediante la toma de tiempos
tanto para el acarreo como para el transporte de material. Para esto se crearon
formatosde llenado. (Ver ANEXO 17)
Ciclo total de Acarreo:
o Tiempo traslado: Es el tiempo que le toma al scoop trasladarse desde
la cmara de
carguo a
cargar y
regresar a la
misma con
carga.
o
Tiempo
maniobra 1:
Es el tiempo que transcurre desde que el scoop llega a la cmara de
carguo hasta el comienzo de la descarga.
o Tiempo descarga: Es el tiempo que tarde el scoop en descargar.
Transporte
Como podemos observar la recoleccin de datos fue directa en campo.
(Ver ANEXO 18)
Procesamiento de los Datos y la Estimacin de Indicadores:
Se realizaran en gabinete, en primer lugar se depuran los datos a fin de
tener una base confiable y que represente lo mejor posible la realidad,
luego se procesa la data para obtener los diferentes ndices y parmetros
que
totales y promedio
Hacemo
s
uso
del
principi
del
Pareto
para
dentific
r las
de Capacidad
Del grafico observamos cinco actividades detrs de la lnea del 80% que
es de donde se determinan las actividades crticas, sin embargo, no es
difcil notar que el nico tiempo improductivo evitable (de color azul) es
Espera al volquete el cual toma un porcentaje alto (8.8%) del total
del tiempo no productivo, lo que equivale a 1.1 horas de la guardia
completa.
De esto deducimos que, espera al volquete es una actividad critica y
es esta la que se debe buscar reducir.
se
har
uso
de
herramientas
de
anlisis
interno
llamada
FACERAP, con la cual se realizara el anlisis y solucin de tiempos
Improductivos evitables.
FACERAP, es un procedimiento de anlisis de fallas, el cual es usado
frecuentemente para darle peso a las fallas y darle una solucin primordial
de acuerdo a su valoracin.
Luego de realizar el anlisis mediante la herramienta FACERAP (Ver ANEXO
22), se puede colegir que en el acarreo y transporte hallamos como principales
fallas:
Cola de volquetes; y
La espera del scoop a la llegada del volquete.
En donde ambas tiene una resultante de 30.8% por lo cual se concluye que estas
son las principales fallas a evaluar y realizar soluciones a los responsables segn
sea.
Segn
plan
de
accin,
podramos
sugerir
algunas
soluciones:
Los operadores mina (Jefe de Seccin y Jefe de guardia, deberan ser
los responsables directos de la distribucin de flota)
Tener echaderos principales para que los tiempos de scoop por espera
de volquete se anule.
Sealizar todas las cmaras de carguo.
Topografa debe de dar nombre a cada cmara de carguo.
Topografa debe de entregar mensualmente a la empresa especializada
de transporte planos de explotacin con sus respectivas cmaras de
carguo.
CAPITULO V
Concepto de Productividad:
La productividad es la capacidad de producir ms con menos recursos.
Esto redunda en un costo bajo mediante la cantidad adecuada de equipos ya sea
de carguo como de transporte que permita presupuestos menores.
el
(requerimiento
nmero
de
trabajadores
de
Jun09
dicha tonelada.
5.2
Tiempo en Horas
10:13
52:57
01:09
46:51
58:32
12:56
09:17
07:20
04:19
15:46
28:42
43:04
18:30
Distanci tiempo/cuch
50
0.0399
10
0.0549
15
0.0699
20
0.0849
25
0.0999
Para el scoop de 4 Yd3:
Tiempo de
0:09:35
0:13:11
0:16:47
0:20:23
0:23:59
1
9
2
1
2
2
3
0
3
8
4
8
5
0
5
1
5
2
5
6
5
7
6
0
6
2
6
3
6
5
6
6
45:
48
36:
28
47:
16
52:
42
02:
33
47:
13
04:
42
16:
32
01:
21
03:
00
02:
56
21:
32
56:
52
56:
30
24:
15
53:
21
Distanci Tiempo/cuch
a 50
ara 0.0413
100
0.0513
150
0.0613
200
0.0713
250
0.0813
Tiempo
0:14:52
ciclo
0:18:28
0:22:04
0:25:40
0:29:16
5.2.3 Procedimiento:
El objetivo a perseguir es minimizar el costo por unidad de peso y/o
maximizar la produccin por unidad de tiempo. Estos dos fines
generalmente no son coincidentes como puede verse en la Fig. 11.
La Fig. 9 muestra que la eficiencia es funcin del grado de
acoplamiento.
mismo
nivel.
para
cada
Graficas y anlisis.
istribucin de Flota actual
100 metros
Se
pue
de
apreciar que el F.A ptimo (100%), coincide con nuestro caso (mina
Ral), con lo cual el scoop no tendr tiempo de espera ni habrn
colas de volquete.
Distribucin de Flota actual 4 Volquetes Distribucin de Flota ptima 3 Volquetes
Distancia al frente de carguo
150 metros
Distribucin
Flota ptima
de
3
200
metros
Ciclo de Carguo scoop 6yd3
00:20:23 Hrs
Ciclo de Transporte Volquete
00:52:00 Hrs
Se puede apreciar que a la derecha del F.A ptimo
(100%), estamos sobredimensionando
el equipo de
Caso Prctico:
Despus del anlisis previo es necesario realizar un anlisis econmico, para saber el
impacto econmico que podra traer esta nueva distribucin de flota propuesta.
Es por esto que se realizo una simulacin comparando la flota actual vs la flota optima
halladas en el punto 5.2., esta simulacin nos dar como resultado final el impacto
econmico que se tendr usando nuestra flota propuesta, esto como es ya visto siendo
nuestra operacin subterrnea se realizara para un tajo en particular.
5.3.1 Recoleccin de informacin:
Nombre del Tajo
: 32,213 tm.
Ubicacin
Cmara de Carguo
: Rp 79 distancia de carguo 50 m.
: 18.3
: 56.4
: 12%
Actual
Optimo
Scoop
6 yd3
6 yd3
Nivel
-55
-55
50
50
# Volquetes
6 Scoop espera al
volquete
Costo Horario de Equipo carguo
40
40
30
30
Ciclo de Transporte Hr
01:01
01:01
00:09
00:09
Rendimiento de flota
118
177
50.8
50.8
0.34
0.23
0.11
Recursos/Reservas
Extraccin Mensual
Produccin Optima Flota x mes
32,21 TM
6,00 TM/mes
9,00 TM/mes
18.3 $/TM
18.2 $/TM
56.4 $/TM
38.1 $/TM
38.2 $/TM
12%
0.95%
el cuadro en Excel; las celdas de color amarillo son los datos fijos extrados
directamente de la empresa, como podemos observar estos datos son los mismos
tambin para la flota optima, lo que cambiara y ser hallado es la distribucin de
flota volquetes correspondiente a la capacidad (4 y 6 Yd3) del scoop elegido, la
distancia de acarreo (50, 100, 150 y 200 metros), y finalmente el nivel en el que se
encuentre el tajo, que para nuestro caso prctico es:
Fig. 15 Curva de Produccin Terica Tajo 1838 Mina Ral (scoop
6Yd3)
Distribucin
de
6
50
metros
Ciclo de Carguo scoop 6yd3
01:01:00 Hrs
Ciclo de Transporte Volquete
00:09:00 Hrs
Flota
6
1
2
3
4
5
6
TM 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 2,21
US$ 228,5 228,5 228,5 228,5 228,5 84,2
1,190,5
Flota
Mes
1
2
3
4
4
Prod Mensual Tajo
TM 9,00 9,00 9,00 5,21
Flujo Optimo
US$ 343,8 343,8 343,8 199,1
VAN
1,203,9
Como resumen segn lo observado, con la flota actual de la mina estaramos:
Estaremos Dejando de ganar
13,463
$USD
En 6 Meses
Estaremos Dejando de ganar
2,244
$USD
Mensual
Como observacin: Todo esto se cumple si la rotura siempre es mayor que
la extraccin
Para el Scoop de 6 Yd3:
Del cuadro en Excel; las celdas de color amarillo son los datos fijos extrados directamente
de la empresa, como podemos observar estos datos son los mismos tambin para la flota
optima, lo que cambiara y ser hallado es la distribucin de flota volquetes
correspondiente a la capacidad (4 y 6 Yd3) del scoop elegido, la distancia de acarreo
(50, 100, 150 y 200 metros), y finalmente el nivel en el que se encuentre el tajo, que para
nuestro caso prctico es:
Distribucin
de
6
50
metros
Ciclo de Carguo scoop 6yd3
01:01:00 Hrs
Flota
Mes
Prod Mensual Tajo
Flujo
VAN
6
1
2
3
4
5
6
TM 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 2,21
US$ 228,5 228,5 228,5 228,5 228,5 84,2
1,190,5
Flota
Mes
Prod Mensual Tajo
Flujo Optimo
VAN
1
2
3
4
4
TM 9,00 9,00 9,00 5,21
US$ 343,8 343,8 343,8 199,1
1,203,9
4 yd3
4 yd3
Nivel
-55
-55
50
50
# Volquetes
4 Ok
40
40
30
30
Ciclo de Transporte Hr
01:01
01:01
00:14
00:14
Rendimiento de flota
118
118
50.8
50.8
0.34
0.34
0.00
Recursos/Reservas
Extraccin Mensual
Produccin Optima Flota x mes
32,21 TM
6,000TM/mes
6,000TM/mes
18.3 $/TM
18.3 $/TM
56.4 $/TM
38.1 $/TM
38.1 $/TM
12%
0.95%
Del cuadro en Excel; las celdas de color amarillo son los datos fijos extrados
directamente de la empresa, como podemos observar estos datos son los mismos
tambin para la flota optima, lo que cambiara y ser hallado es la distribucin de
flota volquetes correspondiente a la capacidad (4 y 6 Yd3) del scoop elegido, la
distancia de acarreo (50, 100, 150 y 200 metros), y finalmente el nivel en el que se
encuentre el tajo, que para nuestro caso prctico es:
Fig. 16 Curva de Produccin Terica Tajo 1838 Mina Ral (Scoop 4 Yd3)
Distribucin de Flota actual
4
Volquetes
Distribucin
Flota ptima
de
4
50
metros
Ciclo de Carguo scoop 6yd3
01:01:00
Hrs
Ciclo de Transporte Volquete
00:14:00
Hrs
Se puede apreciar que el F.A ptimo (100%), coincide con nuestro caso (mina
Ral), con lo cual el scoop no tendr tiempo de espera ni habrn colas de
volquete.
Despus de los clculos, obtendremos el flujo econmico; que para la flota actual
(flota mina Ral) es de 6 meses con un VAN de 1190,528 dlares, al igual que la flota
optima.
Flota
Mes
Prod Mensual Tajo
Flujo
VAN
6
1
2
3
4
5
6
TM 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 2,21
US$ 228,5 228,5 228,5 228,5 228,5 84,2
1,190,5
Flota
Mes
Prod Mensual Tajo
Flujo Optimo
VAN
1
2
3
4
5
6
6
TM 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 2,21
US$ 228,5 228,5 228,5 228,5 228,5 84,2
1,190,5
CAPITULO VII
7.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Los estndares, y los KPI son piezas claves para poder realizar una
gestin minera apropiada.
7.2
Recomendaciones
No necesariamente el que nuestros resultados hayan sido buenos, y que en estos
dos ltimos aos se haya progresado de forma considerable en cuanto a, los
controles, ndices, procesos, procedimientos se debe tener una postura
conformista, muy por el contrario; no se debe de bajar la guardia y proseguir con
la mejora continua, basndonos en programas y evaluaciones constantes
mediante
la retroalimentacin, teniendo como experiencia previa estos dos ltimos
aos.
7.3
Bibliografa