Baltazar PMA Pinto AJP SD
Baltazar PMA Pinto AJP SD
Baltazar PMA Pinto AJP SD
AUTORES:
Baltazar Palomino, Mayra Alejandra (ORCID: 0000-0003-4142-4582)
Pinto Abril, José Pascual (ORCID: 0000-0001-7689-0511)
ASESOR:
Mg. Zeña Ramos, Jose La Rosa (ORCID: 0000-0001-7954-6783)
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Gestión Empresarial y Productiva
LIMA - PERÚ
2019
DEDICATORIA
Mayra Baltazar.
DEDICATORIA
A mis padres por su esfuerzo para ser posible mi
formación.
A mis tíos por motivarme a seguir adelante.
A mi pequeña sobrina por el cual es un motivo más
a seguir esforzándome.
José Pinto.
ii
AGRADECIMIENTO
AGRADECIMIENTO
A Dios, porque siempre está apoyándome y dando fuerzas
para seguir en mis labores.
A mi compañera de tesis por su apoyo y amistad leal.
A mi asesor Mg. Jose La Rosa Zeña por su colaboración y
motivación a culminar la tesis.
Jose Pinto.
iii
PÁGINA DEL JURADO
iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD
v
ÍNDICE
Carátula .......................................................................................................................... i
Dedicatoria............................................................................................................................ ii
Agradecimiento ...................................................................................................................iii
Página del jurado............................................................................................................ iv
Declaratoria de autenticidad .............................................................................................................v
Índice................................................................................................................................................vi
Índice de tablas................................................................................................................................viii
Índice de figuras.................................................................................................................................x
RESUMEN.......................................................................................................................................xii
vii
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Hoja de Observación de las causas de la empresa Emmsegen S.A.C. ............... 20
Tabla 2. Causas que originan la baja productividad de Emmsegen S.A.C., 2019 ........... 22
Tabla 3. Matriz de correlación de todas las causas .......................................................... 23
Tabla 4. Valores del Paretto ............................................................................................. 24
Tabla 5. Frecuencia de macroproceso .............................................................................. 26
Tabla 6. Estratificación de causas .................................................................................... 27
Tabla 7. Criterios de evaluación para alternativas de solución ........................................ 28
Tabla 8. Ventajas y desventajas del Ciclo PHVA ............................................................ 44
Tabla 9. Matriz de coherencia .......................................................................................... 49
Tabla 10. Matriz de Operacionalización de las variables ................................................ 55
Tabla 11. Ficha de registro-Boceto .................................................................................. 58
Tabla 12. Validación de juicio de expertos ...................................................................... 60
Tabla 13. Horario de producción Lunes a Viernes .......................................................... 65
Tabla 14. Horario de producción Sábados ....................................................................... 65
Tabla 15. Eficacia Pre-test ............................................................................................... 70
Tabla 16. Eficiencia Pre-test ........................................................................................... 72
Tabla 17. Productividad Pre-test ...................................................................................... 75
Tabla 18. Actuar Pre-test ................................................................................................ 82
Tabla 19. Porcentaje de las Fases del Ciclo Deming Antes ............................................. 82
Tabla 20. Total de máquinas en el área de fabricación de piezas .................................... 86
Tabla 21. Actuar - Post test ............................................................................................ 110
Tabla 22. Ciclo Deming Antes y después ...................................................................... 110
Tabla 23. Eficacia Post-test ............................................................................................ 111
Tabla 24. Eficiencia Post-Test ....................................................................................... 114
Tabla 25. Productividad Post-test .................................................................................. 116
Tabla 26. Productividad Antes y después ...................................................................... 118
Tabla 27. Presupuesto en los materiales ........................................................................ 120
Tabla 28. Presupuesto de toda la investigación ............................................................. 121
Tabla 29. Incremento de ventas .................................................................................... 122
Tabla 30. Van y Tir ........................................................................................................ 124
Tabla 31. Fase 1: Planificar............................................................................................ 126
Tabla 32. Fase 2: Hacer.................................................................................................. 127
viii
Tabla 33. Fase 3: Verificar............................................................................................. 127
Tabla 34. Fase 4: Actuar ................................................................................................ 128
Tabla 35. Antes y después.............................................................................................. 129
Tabla 36. Análisis descriptivo - Productividad antes y después .................................... 130
Tabla 37. Productividad – Antes y después ................................................................... 130
Tabla 38. Análisis descriptivo - Eficiencia Antes y después ......................................... 132
Tabla 39. Eficiencia - Antes y Después ......................................................................... 132
Tabla 40. Análisis descriptivo – Eficacia antes y después ............................................. 133
Tabla 41. Eficacia antes y después ................................................................................. 134
Tabla 42. Tipos de Estadígrafos .................................................................................... 135
Tabla 43. Pruebas de normalidad de la productividad antes y después ......................... 136
Tabla 44. Comparación de medias de la productividad antes y después ....................... 137
Tabla 45. Análisis del pvalor de la productividad antes y después ................................ 138
Tabla 46. Pruebas de normalidad de la eficiencia antes y después ................................ 138
Tabla 47. Estadística descriptiva de la eficiencia .......................................................... 139
Tabla 48. Estadísticos de prueba - Wilcoxon ................................................................. 140
Tabla 49. Pruebas de normalidad de la eficacia antes y después ................................... 141
Tabla 50. Comparación de medias de la eficacia antes y después ................................. 141
Tabla 51. Análisis del pvalor de la eficacia antes y después ......................................... 142
ix
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Productividad Manufacturero ........................................................................... 16
Figura 2. Productividad de Sector Metalmecánico a nivel nacional ................................ 17
Figura 3. Mapeo de empresas del Sector Metalmecánico ................................................ 18
Figura 4. Área de fabricación........................................................................................... 19
Figura 5. Diagrama de Causas y Efectos de Emmsegen S.A.C, 2019 ............................. 21
Figura 6. Diagrama de Paretto de los problemas de la empresa Emmsegen S.A.C., 2019
25
Figura 7. Estratificación de causas ................................................................................... 27
Figura 8. Factores que afectan la productividad .............................................................. 36
Figura 9. Cadenas de una mayor productividad ............................................................... 38
Figura 10. Ciclo PDCA .................................................................................................... 40
Figura 11. Etapas del Ciclo PDCA .................................................................................. 43
Figura 12. Auditoría general ............................................................................................ 45
Figura 13. Tipos de Observación ..................................................................................... 57
Figura 14. Ficha de registro (Check-List) - Boceto ......................................................... 59
Figura 15. Ubicación geográfica de Emmsegen S.A.C, 2019 .......................................... 62
Figura 16. Organigrama de Emmsegen S.A.C. ................................................................ 64
Figura 17. Diagrama de bloques de la fabricación de un soporte para torre autosoportada
67
Figura 18. Diagrama bimanual del procedimiento para la fabricación de un soporte ..... 68
Figura 19. Diagrama de flujo del área de fabricación de piezas ...................................... 69
Figura 20. Comparación de la Eficiencia y Eficacia (Antes) ........................................... 77
Figura 21. Niveles de la productividad en la empresa ..................................................... 78
Figura 22. Resumen de la productividad de la fabricación de piezas .............................. 78
Figura 23. Planificar - Pre test ......................................................................................... 79
Figura 24. Hacer - Pre test ............................................................................................... 80
Figura 25. Verificar – Pre test .......................................................................................... 81
Figura 26. Gant de implementación de mejora ................................................................ 83
Figura 27. Área de trabajo desordenada........................................................................... 84
Figura 28. Máquinas en mal estado ................................................................................. 85
Figura 29. Área de almacenamiento desordenada ........................................................... 87
Figura 30. Diagrama de recorrido antes de la mejora y el propuesto .............................. 88
x
Figura 31. Inicio de reunión PHVA en Emmsegen ......................................................... 89
Figura 32. Acta de reunión para comité PHVA ............................................................... 90
Figura 33. Estructura Comité Ciclo Deming ................................................................... 91
Figura 34. Plan de capacitación ....................................................................................... 93
Figura 35. Plan de Auditoría Interna, 2019 ...................................................................... 94
Figura 36. Charla de capacitación .................................................................................... 96
Figura 37. Firmas de la asistencia de Capacitación ......................................................... 97
Figura 38. Lista de asistencia ........................................................................................... 98
Figura 39. Orden y limpieza .......................................................................................... 101
Figura 40. Compromiso del personal ............................................................................. 102
Figura 41. Diagrama de flujo para mantenimiento de las máquinas .............................. 103
Figura 42. Programa de Mantenimiento de las máquinas .............................................. 104
Figura 43. Inspección de las máquinas .......................................................................... 105
Figura 44. Diagrama de flujo del área de fabricación después de la mejora ................. 106
Figura 45. Planificar - Post test ...................................................................................... 107
Figura 46. Hacer - Post test ............................................................................................ 108
Figura 47. Verificar - Post test ....................................................................................... 109
Figura 48. Ciclo PHVA antes y después ........................................................................ 111
Figura 49. Comparativo Productividad Antes y después ............................................... 118
Figura 50. Flujo de caja.................................................................................................. 123
Figura 51. Beneficio/Costo ............................................................................................ 124
Figura 52. Planificar - antes y después .......................................................................... 126
Figura 53. Hacer - Antes y después ............................................................................... 127
Figura 54. Verificar – Antes y después .......................................................................... 128
Figura 55. Actuar - Antes y Después ............................................................................. 128
Figura 56. Comparación de todas las fases antes y después .......................................... 129
Figura 57. Productividad Pre Test - Post Test ............................................................... 131
Figura 58. Eficiencia Pre test - Post Test ....................................................................... 133
Figura 59. Eficacia Pre test - Post test ........................................................................... 134
xi
RESUMEN
La presente investigación titulada “Aplicación del ciclo Deming para aumentar la produc-
tividad en el área de producción de la empresa metalmecánica Emmsegen S.A.C., Callao,
2019”, el objetivo fue aplicar el Ciclo Deming, para aumentar la productividad en el área
de producción de la empresa metalmecánica Emmsegen S.A.C.
La investigación se realizó bajo el diseño pre experimental, con pre prueba y post prueba,
de tipo aplicada por que se determinó la mejora bajo la aplicación de la teoría ya creada
como es el Ciclo Deming, con un enfoque cuantitativo, la población estuvo representada
por la fabricación de piezas soldadas 1000x500 de la jornada de lunes a viernes con un
total de 8 horas durante el plazo de 60 días, siendo tipo censal. La técnica que se utilizó
para la recolección de datos fue la observación y el instrumento las fichas de registro con la
finalidad de recoger datos de las dimensiones de las variables. Para el análisis de los datos
se utilizó Microsoft Excel y los datos fueron analizados en SPSS.
Finalmente, se determinó lo siguiente: µ Pa < µPd, en donde la productividad antes (0.51) es
menor a la del después (0.69), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipó-
tesis del investigador lo cual se prueba porque la significancia de la aplicación de la prueba
de T Student es 0.000 menor a 0.05.
Palabras claves: Ciclo Deming, Productividad, Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, Pro-
ducción.
xii
ABSTRACT
This research entitled "Application of the Deming cycle to increase productivity in the
production area of the metalworking company Emmsegen SAC, Callao, 2019", the objec-
tive was to apply the Deming Cycle, to increase productivity in the production area of the
company metalworking Emmsegen SAC
The research was carried out under the pre-experimental design, with pre-test and post-test,
of applied type because the improvement was determined under the application of the the-
ory already created such as the Deming Cycle, with a quantitative approach, the population
was represented by the manufacture of welded parts 1000x500 of the day from Monday to
Friday with a total of 8 hours during the period of 60 days, being census type. The techni-
que that is specified for data collection is the observation and the instrument record sheets
with the data collection specification of the dimensions of the variables. For the analysis of
the data, Microsoft Excel was analyzed and the data was analyzed in SPSS.
Finally, the following was determined: µPa <µPd, where the productivity before (0.51) is
lower than that after (0.69), therefore, the null hypothesis is rejected and the researcher's
hypothesis is accepted which is proven because The significance of the application of the
Student T test is 0.000 less than 0.05.
xiii
I. INTRODUCCIÓN
14
1.1. Realidad Problemática
Internacional
En el contexto mundial del sector manufacturero en el cual se encuentra la metalmecánica,
desde el año 2012 la economía global se encuentra en una fase de lenta recuperación, que
siendo así, se ha alargado por tres años más por problemas de crecimiento económico, de-
bido a la baja productividad, el sector manufacturero comenzó por una fase de desacelera-
ción en los últimos meses, con respecto a su desempeño a nivel global siguió así alrededor
del punto de estancamiento. Los países que si mostraron un mejor avance en su operación
dentro de la producción fueron principalmente los países como Alemania, Austria, Italia,
Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, México, lo más sorprendente es que China y Japón
si tuvieron complicaciones en su producción manufacturera como también Francia, Brasil,
Malasia en sus operaciones, según lo aclara el boletín titulado como la industria
manufacturera y el entorno económico externo, 2016.
Un problema que hoy en día se puede evidenciar entre las distintas empresas según su
tamaño en todo el mundo y que se encuentra muy pronunciado, es su falta de capacidad
para ofrecer productos o servicios con un enfoque diferente e innovador debido a la escasa
tecnología que poseen, por lo expuesto hay ciertos países en crecimiento que tienen la ca-
pacidad de superar los principales obstáculos como es la falta de conocimiento especializa-
do, conflicto que tiene para acceder a la ciencia, mercados, insumos, datos, créditos que
puedan financiarse y la importación de servicios externos. (Abdeen y Sandanayake, 2018).
Por otro lado, las empresas pyme aunque son muy importantes en el nivel internacional
como nacional, en su mayor parte no tienen de una estructura formal en casi todas sus
áreas, como es en la producción, no tienen un orden o supervisión en los procesos
(Guzmán, Corona y Mayett, 2013). Es decir, que muchas empresas pequeñas y medianas
no tienen una sistematización de funciones o especialidad para cada área o carecen de un
manual de buena organización y la serie de funciones, o carecen de supervisión en los pro-
cesos de fabricación. Con la falta de dinero en las empresas, estas no brindan un buen im-
plemento y funciones de los trabajadores, en este caso todos los trabajadores terminan rea-
lizando varias actividades como toditas, por consiguiente, los productos sales fallidos te-
niendo problemas con los clientes, por ello se pide a las empresas invertir en buenos espe-
cialistas para cada área y financiarse con entidades bancarias para poder brindar un mejor
servicio.
15
Figura 1. Productividad Manufacturero
Fuente: Elaborado por el CEEP con datos markit, 2016
Nacional
En la industria de la metalmecánica y tecnología de la información se identificado como
las más primordiales en las actividades cotidianas para el trabajo continuo, estas son acti-
vidades con mayor potencia en el país de México en el nivel de infraestructura. En el Perú
muchas empresas ya sean micro, pequeñas o grandes se encuentran en constante cambio
para poder seguir creciendo, a través de la aplicación o implementación de diferentes me-
todologías que logren un cambio positivo en las organizaciones Por ello, nos centramos
más en el estudio de estas actividades para el cambio tecnológico (Ruiz, 2006). Teniendo
en cuenta que al tamaño de trabajo y escasez de recursos económicos de las Pymes carez-
can de una estructura formal en sus operaciones, por eso, la presencia de mano de obra con
alta productividad en cada etapa del desarrollo de un proyecto juega un papel importante
en el éxito del proyecto, es decir aumentar la productividad gracias al compromiso del per-
sonal hacia la organización es sumamente importante (Nasirzadeh y Nojedehi, 2013).
16
Figura 2. Productividad de Sector Metalmecánico a nivel nacional
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017
Según la Figura 2, se puede evidenciar que en Perú el nivel de productividad del sector
manufacturero que es la metalmecánica, y de igual manera con respecto a los años 2002 a
2005. Luego, fue bajando como se puede ver, bajo totalmente la producción, por lo cual la
baja productividad de las industrias manufactureras se encuentra por debajo, comparada
con años anteriores.
17
Figura 3. Mapeo de empresas del Sector Metalmecánico
Fuente: Registro de establecimientos y empresas Manufactureras/SUNAT
Se puede observar en el Gráfico Nº1 el porcentaje de cada provincia del Perú con respecto
al sector metalmecánico, siendo Lima el de mayor porcentaje con 51%, por lo que hay una
gran cantidad de empresas del sector metalmecánico.
Local
La empresa Estructuras Metálicas, Montajes y Servicios Generales S.A.C con su R.U.C
20563491974 y ubicado en Callao, la cual dicha empresa dio inicio en el año 2014, siendo
su fundador y gerente general Jhonny Claros Andia, desde ahí viene desarrollando sus ac-
tividades en la fabricación de estructuras metálicas para las telecomunicaciones como to-
rres ventadas, torres auto soportadas, monopolos, obras civiles y prestando servicios de
montajes de dichas estructuras en diversos sitios del país. Para la fecha del 22 de marzo en
el año 2017 se transforma a S.A.C, siendo anteriormente E.I.R.L. Su objetivo principal de
la organización es poder conseguir la satisfacción plena del cliente final ofreciendo un ser-
vicio personalizado de primera calidad en cada proyecto realizado. No obstante, como toda
empresa presenta sus debilidades como también problemas que genera las demoras y la
baja productividad, por lo cual, algunos de los problemas en la empresa lo presentaré me-
diante una imagen, los problemas hallados son la falta de capacitación al personal en el
área de producción, cuando realizan la fabricación de piezas suelen haber demoras y así
18
retrasos en la producción, generando la baja productividad, existen faltantes de piezas
cuando se entrega el producto final al cliente, un área de trabajo totalmente desordenada
con mermas en el piso dando lugar a la desconcentración. ( Ver Figura 3)
19
Tabla 1. Hoja de Observación de las causas de la empresa Emmsegen S.A.C.
Hoja de observación
Mediante esta hoja de observación se analiza todas las causas que estas generen una baja
productividad en el área de producción y así poder obtener el diagrama de Ishikawa con
las causas más importantes, todo es revisado por el jefe de producción considerando en
total solo 12 causas (Figura Nº4) que se presenta posteriormente:
20
Maquinaria Métodos Materiales
Desorden en área de
Averías de Desgaste de repuestos en las almacenamiento
máquinas máquinas más antiguas
Sin método en el control
de calidad
Tiempos muertos
Ausencia de programa de
Las herramientas no
mantenimiento Baja
tienen un lugar fijo
Productividad
en el área de
Sin compromiso del producción
personal Incumplimiento de Acumulación de
Demoras en los tiempos de las tareas progra- desperdicios en
entrega de los pedidos madas el piso
Deficiente
capacitación
21
En el diagrama verificamos que no se tiene una buena calidad en los productos, se tiene
retrasos en los despachos y también se realizan reprocesos el cual estos pueden ser realiza-
dos en uno solo, todas estas causas se analizarán en el área de producción. A continuación,
en una Tabla Nº2, con respecto a las 6M se ha enumerado las causas que genera las demo-
ras y como consecuencia su baja productividad, las cuales son las siguientes:
Mediante la Tabla 2, se hizo un análisis de cuáles son las causas que tienen relación entre
sí y que ocasionan la baja productividad, por lo cual, mediante la matriz de correlación se
estableció valores de 0 a 1, siendo 0 cuando no existe una relación entre todas las causas y
el 1 que si existe una relación entre todas las causas, también así se podrá averiguar cuál
de las causas genera mayor presencia de la variable dependiente, mediante un puntaje se
ordenara las causas de mayor a menor.
22
Tabla 3. Matriz de correlación de todas las causas
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 Puntaje %
C1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 8 14%
C2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2%
C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 21%
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3%
C5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3%
C6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3%
C7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3%
C8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3%
C9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 19%
C10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2%
C11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2%
C12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 21%
C13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3%
58 100%
23
En la Tabla 3, se desarrolló la matriz de correlación, la cual se encuentra dada por todas las
causas que originan el problema provocando una baja en la productividad en el área de
producción, de las cuales están asignados de manera horizontal y también vertical; con los
puntajes adquiridos se percibe que sin control de calidad (C12) es la causa que tiene mayor
relación con las demás, lo que la convertiría en una de las prioridades a tratar para mejorar
la productividad de la empresa metalmecánica, junto con la Deficiente Capacitación(C3) y
Averías de máquinas(C9), incumplimiento de las tareas programadas (C1), las herramien-
tas no tiene un lugar fijo (C4), demoras en los tiempos de entrega de los pedidos de cliente final
(12), Desgaste de repuestos en las máquinas más antiguas (C7), tiempos muertos (C6), por otro
lado, desorden de área de almacenamiento(C5), área de trabajo desordenado (C10) y acumulación
de desperdicios en el piso(C9), son causas que tienen menor relación con el problema.
24
En la Tabla 4, se ordenó en forma de ascenso a descenso con todos los puntajes adquiridos
anteriormente, para así calcular el porcentaje acumulado, posteriormente obtener el dia-
grama de paretto, que se presentará a continuación con las causas que definen el problema
de la empresa Metalmecánica.
100%
60
50 80%
40 60%
30
40%
20
20%
10
0 0%
Frencuencia
Deficiente capacitación
Averías de máquinas
Ausencia de programas de
Tiempos muertos
mantenimiento % Acumulado
programadas
más antiguas
los pedidos
fijo
25
Dada la variedad de causas que producen los retrasos y/o demoras en la entrega de produc-
to, muchas veces con faltantes de piezas y así conduciendo a la disminución de la produc-
tividad y la insatisfacción del cliente, a continuación se estratifican las causas (Tabla 6)
mediante una frecuencia de Macroprocesos (Tabla 5):
2 Tiempos muertos
17 Mantenimiento
11 Averías de máquinas
26
Tabla 6. Estratificación de causas
Macroprocesos Frecuencia
Mantenimiento 17
Procesos 7
Calidad 34
40
35
30
25
20
15
10
0
Mantenimiento Procesos Calidad
27
Tabla 7. Criterios de evaluación para alternativas de solución
Criterios
Alternativas Total
Solución a la Costos de Facilidad de Tiempo de
problemática aplicación aplicación aplicación
Ciclo Deming 4 4 4 4 16
5s 2 0 0 2 4
TPM 2 2 2 0 6
28
1.2. Trabajos Previos
Se llevó a cabo un estudio en las investigaciones que están relacionadas directamente con
el proyecto, lo cual, contribuirá a obtener un mejor resultado capaz de realizar cambios
prácticos y sobresalientes en la organización.
Nacionales
Según Elias Vargas, Jesús (2017), en su tesis “Implementación del Ciclo de Deming para
mejorar la productividad en el área de mantenimiento de bombas centrífugas en la empresa
metalmecánica Recolsa S.A, Callao 2017”, de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. Esta
actividad se desarrolló en el área de producción el cual los operarios no están completa-
mente capacitados para las reparaciones de las bombas. Tuvo como objetivo en que forma
ayudara esta metodología a aumentar la productividad. La muestra la comprendieron las
personas del área de producción el cual la población de estudio está conformada por 90
días (Pre Test), y 90 días (Post Test), y la recolección de datos mediante un programa en
Excel y para sacar el cálculo con el programa SPSS. Se logró eliminar los tiempos innece-
sarios, aumento unos 43% en el área de mantenimiento realizadas a las bombas. La conclu-
sión es que aplicando el Ciclo Deming aumenta la productividad en el área de manteni-
mientos de bombas centrifugas. La aplicación fue el tipo aplicada, con enfoque cuantitati-
vo, de alcance explicativo y con su diseño experimental. El aporte de esta tesis es que apo-
ya al Ciclo Deming para mejorar la productividad y esta pueda hacer crecer a la empresa.
Según Alarcón Gavilanes, Juan (2017), en su tesis “Modelo de mejora continua basado en
procesos y su impacto en la calidad de los servicios que perciben los clientes de la empresa
de servicios ServiFreno de la ciudad de Quito – Ecuador”, de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Perú. Esta actividad se desarrolló en el área de ventas, ya que la de-
manda de pedidos de los clientes es abundante, el cual la empresa no cuenta con todas las
piezas en su empresa para poder venderlas. Tuvo como objetivo mejorar la atención al
cliente con sus productos que venden. La muestra la comprendieron 263 clientes de la em-
presa el cual, en 2 tiempos, uno antes y otro después de la aplicación de la mejora continua.
Se logró un 14.85 con un nivel de significancia de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo que
se define que la mejora continua tiene un impacto positivo en las categorías de la calidad
del servicio al cliente. La conclusión es que la mejora continua ayuda a contribuir a la cali-
29
dad del servicio. La aplicación fue el tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo, de alcance
explicativo y con su diseño experimental. El aporte de esta tesis nos explica en como la
mejora continua es fundamental para una empresa por que ayuda a mejorarla.
Según Aliaga Morales, Jhonatan y Pinto Sonco Deyanira (2018), en su tesis “Propuesta de
mejora en los procesos de refurbishing de cantoneras y cuchillas, para reducir el nivel de
defectos en la empresa ESCO PERU S.R.L.” de la Universidad Privada del Norte. Esta
actividad se realizó en el área de productiva de la empresa ya que tienen productos defec-
tuosos en el proceso. Tuvo como objetivo la disminución de los defectos de los productos
mediante la mejora continua. La muestra la comprendieron las personas del área de pro-
ducción, la metodología aplicada fue el PDCA. Se logró mejorar el porcentaje de fallas el
cual ahora es mínimo. La conclusión es que se consiguió determinar métodos de trabajo.
La aplicación fue el tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y con
su diseño experimental. El aporte de esta tesis es que aplicando el PDCA mejorara la pro-
ductividad de la empresa desarrollando un mejor control del sistema.
Según Rosas Jimenez, Dipson (2017), en su tesis “Implementación del Ciclo Deming para
incrementar la productividad en el área de picking de la empresa CORPORACIÓN
LINDLEY, Lima, 2017”, de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. Esta actividad se desarro-
lló en el área de producción para mejorar su proceso de pedidos y entregas a tiempo. Tuvo
como objetivo aumentar la productividad para entregar los pedidos a tiempo, mejorar el
estilo de vida de sus colaboradores ocasionando un impacto positivo en ámbito del trabajo.
La muestra la son los colaboradores de la empresa tomando el tiempo de 30 días. Se logró
incrementar la productividad de un 0.6700 a 0.8507 implementando el Ciclo Deming. La
conclusión es que aplicando el Ciclo de Deming aumenta la eficacia. La aplicación fue el
tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y con su diseño experimen-
tal. El aporte de esta tesis ayuda a las empresas a poder implementar el Ciclo Deming con
sus cuatro fases respectivas para poder tener mayor rentabilidad en las organizaciones.
Según Grados Arellano, Rodrigo y Obregon La Rosa, Antonio (2016) en su artículo “Im-
plementación del ciclo de mejora continua Deming para mejorar la productividad en el
área de logística de la empresa de confección KUYU SAC. LIMA 2016”, de la Universi-
dad Cesar Vallejo, Perú. Esta actividad se desarrolló en el área de logística para mejorar
los tiempos de procesos. Tuvo como objetivo implementar el ciclo Deming para mejorar la
30
productividad. La muestra la comprendieron los integrantes del área de logística, las eva-
luaciones fueron medidas por tiempo de despacho y rendimiento. Se logro incrementar la
productividad en 16.8%, en los meses de evaluación, también aumento la eficiencia y efi-
cacia en 8.4% y 6.25%. La conclusión es que implementando el ciclo Deming se mejora
los resultados para mejor rentabilidad de la empresa. La aplicación fue de tipo aplicada,
con enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y con su diseño cuasi experimental. El
aporte de este artículo identifica los problemas con el cual se mejorará aplicando el ciclo
Deming.
Según Sotelo Hernandez, Jhenifer y Torres Valle, Juan (2013) en su artículo “Sistema de
mejora continua en el área de producción de la empresa HERMOPLAS S.R.LTDA. apli-
cando la metodología PHVA”, de la Universidad de San Martin de Porres, Perú. Esta acti-
vidad se desarrolló en el área de producción donde se realizan el moldeado de plástico por
inyección el cual no tienen una programación. Tuvo como objetivo implementar un siste-
ma de mejora continua para incrementar la productividad. Se logró aumentar la productivi-
dad en un 10% de acuerdo al análisis financiero realizado. La conclusión es que aplicando
la mejora continua desarrollamos mejor la labor de producción de una forma ordenada. La
aplicación fue el tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y con su
diseño experimental. El aporte de este articulo nos ayudó a verificar como aplicando la
mejora continua mejoramos la rentabilidad de la empresa.
31
Internacionales
Según Yarto Chavez, Manuel (2010), en su tesis “Modelo de mejora continua en la produc-
tividad de empresas de cartón corrugado del área metropolitana de la ciudad de México”,
del Instituto Politécnico Nacional, México. Esta actividad se desarrolló en el área de pro-
ducción ya que hay demoras en el despacho de los envases. Tuvo como objetivo mejorar la
participación de los trabajadores, el cual esta será la mejora continua. La muestra fueron
los trabajadores de la empresa. Se logró aumentar la productividad gracias a la colabora-
ción de los trabajadores de la empresa. La conclusión seria que la mejora continua ayuda a
las empresas a desarrollarse. La aplicación fue el tipo aplicada, con enfoque cuantitativo,
de alcance explicativo y con su diseño experimental. El aporte de esta tesis ayuda a mejo-
rar a las empresas, aplicando la mejora continua y poder manejarla con los trabajadores.
Según Espinosa Hernández, Alejandra (2016), en su tesis “Propuesta de mejora para in-
crementar la productividad en un proceso de personalización de tarjetas”, del Instituto Poli-
técnico Nacional, México. Esta actividad se desarrolló en el área de producción de las tar-
jetas, las cuales no cumplían con el control de calidad correspondiente. Tuvo como objeti-
vo mejorar su productividad en la personalización de las tarjetas. La muestra la compren-
dió el área de producción. Se logró mejorar la productividad eficientemente en un 8%, el
costo mensual operativo inicial es de $1,245,327.67 la cual se propuso llegar hasta
$1,647,608.52. La conclusión es que realizando la aplicando del estudio de trabajo se au-
menta la productividad de la empresa. La aplicación fue el tipo aplicada, con enfoque
cuantitativa, de alcance explicativo y con su diseño experimental. El aporte de esta tesis
nos ayuda a ver como el aplicar el estudio de trabajo favorece a la productividad, llevando
un correcto orden.
32
los objetivos propuestos realizando un manual de operaciones de bases de información
para la mejora continua, el cual es óptimo usar. La conclusión es que, aplicando el método
de la mejora continua, traerá mejores producciones y rentabilidad de la empresa. La aplica-
ción fue tipo aplicada, con enfoque cuantitativa, de alcance explicativo y con su diseño no
experimental. El aporte de esta tesis nos ayudó a identificar como la mejora continua nos
es útil para mejorar los proyectos, costes, mejorar el negocio.
Según Realy vásquez Vargas, Arturo; Arredondo Soto, Karina; Carrillo Gutiérrez, Teresa;
Ravelo, Gustavo (2018), en su artículo “Applying the Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle
to Reduce the Defects in the Manufacturing Industry. A Case Study”, de la Universidad
Autónoma de Baja California, México. Esta aplicación se desarrolló en una empresa manu-
facturera en el área de soldado, esta área tenía varios defectos en el soldado de tarjetas.
Tuvo como objetivo de este artículo es reducir el 20% de los defectos y aumentar la capa-
cidad en un 20% más del proceso de soldadura aplicando el PDCA, Pareto y owchart. La
muestra la comprendió el área de soldado para poder analizar y mejorar sus procesos. Se
logró disminuir los defectos en 65%, 79% y 77% en los modelos analizados, también se
ogro aumentar la capacidad en las 3 líneas de producción en un 19.72%, que tiene una dife-
rencia mínima de 0.28% a lo propuesto. La conclusión es que se logró aplicar la metodolo-
gía PDCA, Pareto y owchart aumentando la capacidad de producción. La aplicación fue el
tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y con su diseño experimen-
tal El aporte de esta tesis identifica en cómo aplicar el PDCA y tener buenos resultados
para la empresa.
Según Ramos Molina, Magdalena, Perez Olguin, Ivan y Fernández Gaxiola Consuelo
(2016) en su artículo “Programa de Mejoramiento Continuo (PDCA) para la Reducción de
Ausentismo”, de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juarez, México. Esta actividad se
desarrolló en la planta de manufactura, ya que el personal faltaba demasiado y por el cual
baja la productividad. Tuvo como objetivo reducir el ausentismo de un 34.1% a 30%. La
muestra la comprendió los dos módulos que tenía la empresa H y H1, la recolección de
datos lo elaboraron los con el método PDCA. Se logró identificar los factores de por qué el
motivo de ausentismo era excesivo y la cual se pudo mejorar de un 34.1% a un 30%. La
conclusión es que aplicando el PDCA identificamos problemas para mejorarlos y tener
mejor productividad en la empresa. La aplicación fue el tipo aplicada, con enfoque cuanti-
33
tativo, de alcance explicativo y con su diseño experimental. El aporte de este articulo ayu-
da a ver los problemas resaltantes de la empresa y como poder mejorarlos.
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
También por otro lado, la productividad se encuentra enfocada en una ratio que es capaz de
medir el grado de aprovechamiento de componentes que contribuye en la realización de un
producto, por lo tanto, es sumamente importante controlar la productividad. Mayor incre-
mento de la productividad de una organización, menor será los costos de fabricación, por
lo tanto, se alcanzará la competitividad en el mercado y los clientes estará satisfechos. En
otras palabras, es la relación de la producción entre la cantidad de factores o insumos.
(Ruiz, 2012, p.10)
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
Por lo tanto, el término productividad está relacionado con el uso rápido de todos los recur-
sos utilizados en la producción de un bien, puede entenderse como la relación establecida
entre producción y consumo de factores productivos, ambos medidos en unidades físicas.
En la relación de salida / entrada, la salida puede representar cualquier propósito estableci-
34
do o cualquier cosa que la empresa genere, mientras que la entrada puede ser todo lo que se
consumen al lograr el rendimiento. ( Rojas, de la Fuente y Leiva, 2019, p.11).
La productividad es la razón entre los recursos utilizados para la elaboración de un produc-
to y la cantidad de productos obtenidos. En el caso del área de fabricación la productividad
se aumenta si se evitan los desperdicios, mejorar los procesos. Por otro lado, la productivi-
dad es el resultado de la multiplicación de la eficiencia por la eficacia. En el área de pro-
ducción se medirá de esta manera:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑃. 𝑓. 𝑡. =
𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
Dónde:
Producción neta = producción total – servicios y bienes intermedios comprados
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
35
1.3.3. Factores que afectan la productividad
La productividad es afectada por infinidades de factores que se encuentran dentro y fuera
del control de las organizaciones. (Sánchez, Doerr y UN. ECLAC. Natural Resources and
Infrastructure Division., 2006)
Factores internos: Se clasifica en duros (no tan fácil de cambiar) y blandos (fácil
de cambiar)
- Los factores duros: Los productos, la tecnología, el quipo y las materias primas.
- Los Factores blandos: Fuerza de trabajo, los sistemas y procedimientos de organi-
zación, los estilos de dirección y los métodos de trabajo.
Factores externos: Aquellos factores que se encuentran fuera del control de las or-
ganizaciones como:
- Ajustes estructurales: Económicos, Demográficos y sociales
- Recursos naturales: Mano de obra, tierra, energía y materias primas
- Administración pública e infraestructura: Mecanismos institucionales, políticas y
estrategia, infraestructura y empresas públicas.
36
1.3.4. Dimensiones de la productividad
Son los dos elementos más importantes en la productividad:
Eficiencia:
La eficiencia mide cuán económicamente los recursos de una empresa se utilizan para lo-
grar un nivel predeterminado de satisfacción del cliente. (Agami, Saleh y Rasmy, 2012). Es
como se utilizan los recursos de la empresa para lograr un nivel predeterminado de la satis-
facción del cliente. (Plinere y Aleksejeva, 2019, p.6). Es decir, la eficiencia es toda la uti-
lización de los recursos, insumos, materia prima de una empresa para lograr la competiti-
vidad de la organización como la satisfacción del cliente.
La eficiencia es un requisito necesario para obtener objetivos establecidos desde el primer
momento, por lo tanto, para desarrollar un nivel esperado de eficacia. (Kirby y Brosa,
2011). En otras palabras, es la relación de los resultados, costos y tiempos obtenidos con
los resultados, costos, tiempos previstos, como se puede ver:
𝑅𝑂
𝐶𝑂 ∗ 𝑇𝑂
𝑅𝑃
𝐶𝑃 ∗ 𝑇𝑃
Dónde:
RO: Resultados Obtenidos
CO: Costos Obtenidos
TO: Tiempos Obtenidos
RP: Resultado Previstos
CP: Costos Previstos
TP: Tiempos Previstos
Eficacia:
La eficacia es el nivel en el que se cumplen los requisitos del cliente final. La eficacia im-
plica si en realidad debe realizarse o hacerse, si una acción debe hacerse y si es así para
que se realice correctamente, por otro lado, si todas las cosas bien hechas son las que ver-
37
daderamente se deberían realizar. (Plinere y Aleksejeva, 2019, p.6). Por lo cual la eficacia
es en otras palabras, la relación entre resultados obtenidos y resultados previstos:
𝑅𝑂
𝑅𝑃
Dónde:
RO: Resultados Obtenidos
RP: Resultados Previstos
38
1.3.6. Ciclo Deming
Deming, conocida como mejora continua, aquella es una metodología que tiene como fun-
ción principal y básica la ayuda en el diagnóstico, análisis y pronóstico de problemas de
una organización, siendo sumamente beneficioso para la resolución de inconvenientes o
obstáculos. Siendo muy efectivo , ya que busca el perfeccionamiento como éste método de
mejora continua, teniendo en cuenta que conduce a acciones sistemáticas que agilizan la
obtención de mejores resultados con la finalidad de garantizar la supervivencia y el
crecimiento de todas las empresas.(Calvo,2015, p.10)
La metodología fue desarrollada por Walter A., donde fue empleado con éxito en las
empresas japonesas para el aumento de la calidad de sus procesos. El Ciclo PDCA tiene
como objetivo ejercer el control de los procesos, pudiendo ser utilizado de forma continua
para su gestión en una organización, por medio del establecimiento de una planificación de
la calidad, del monitoreo del nivel de control a partir de patrones y del mantenimiento de la
directriz actualizada, resguardando las necesidades del público objetivo. Como la
utilización del Ciclo PDCA está íntimamente ligada al entendimiento del concepto de
proceso, es importante que todos los involucrados en su aplicación entiendan la visión
procesal como la identificación clara de los insumos, de los clientes y de las salidas que
éstos adquieren, además de las relaciones. . (Prat, 2004). Es también distinguido por las
siglas PDCA como Plan, Do, Check, Action, este ciclo es de gran importancia y beneficia
para diversas actividades como la planeación táctica de una compañia o mejorar los
procesos en una producciónPor otro lado, el Ciclo PDCA se divide en 4 fases bien
definidas y distintas: planificar, hacer, verificar y actuar (Paula, Pacheco y Garcia, 2016).
39
Figura 10. Ciclo PDCA
Fuente: Métodos estadísticos: control y mejora de la calidad, 2004.
El ciclo Deming es una serie de actividades de una mejora continua que son desarrolladas a
nivel organizacional, en todos los procesos que existan y de manera individual.(Suárez
Barraza, 2007).
40
Fase 2 - Hacer (Do):
En la fase de hacer se ejecuta el plan de mejora elaborado, llevando a cabo los objetivos y
metas establecidas.
41
mo cuales son las lluvias de ideas, diagrama de Ishikawa, estas nos ayudaran para tener
una mejor visión de que es lo que requiere solucionar en tiempo determinado.
42
8. Conclusión
En el paso final se revisa y documenta el procedimiento realizado y se planea el siguiente
trabajo. Se elaboró una lista de los problemas recurrentes, la cual estos problemas tienen un
proceso de cómo resolverlas, el cual ayudara a mejorar la empresa y tener un producto de
calidad y fiabilidad.
43
1.3.10.Beneficios de implementar Ciclo Deming
-Ayuda a identificar y a poder suprimir los problemas presentes y ubicados en las organi-
zaciones
-Nos establece una garantía de la gestión efectiva de los procesos de las organizaciones.
-Suprime o elimina el trabajo innecesario al optimizar los procesos. (Gomez, 2017, p.3)
44
Figura 12. Auditoría general
Fuente: Elaboración propia
-Procesos estratégicos.: son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás
procesos y son realizados por la dirección o por otras entidades
Problema General
¿De qué manera el Ciclo Deming aumenta la productividad en el área de producción de la
empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019?
Problemas Específicos
- ¿De qué manera el Ciclo Deming aumenta la eficiencia en el área de producción de
la empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019?
- ¿De qué manera el Ciclo Deming aumenta la eficacia en el área de producción de la
empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019?
46
- Relevancia social/ Justificación social:
Los beneficiados son los colaboradores de la empresa ya que tener un mejor control de
programación, inspección de los proyectos a realizar, estas ya no tendrás demoras, también
se beneficiará la empresa al disminuir sus pérdidas económicas por sobrecostos en la fabri-
cación, faltantes de material y entregas incompletas. Por otra parte, los más favorecidos
serán los clientes, porque se les entregara sus estructuras metálicas en tiempo óptimo, en
completas y con buen control de calidad. A medida que la empresa crece va requiriendo
más personal del mismo entorno, generando trabajo para el pueblo.
47
1.7. Hipótesis
Hipótesis General
El Ciclo Deming aumenta la productividad en el área de producción de la empresa Metal-
mecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019.
Hipótesis Específicas
- El Ciclo Deming aumenta la eficiencia en el área de producción de la empresa Me-
talmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019.
- El Ciclo Deming aumenta la eficacia en el área de producción de la empresa Me-
talmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019.
Objetivo General
Determinar cómo el Ciclo Deming aumenta la productividad en el área de producción de la
empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019.
Objetivos Específicos
- Determinar cómo el Ciclo Deming aumenta la eficiencia en el área de producción
de la empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019.
- Determinar cómo el Ciclo Deming aumenta la eficacia en el área de producción de
la empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019.
48
Tabla 9. Matriz de coherencia
Problema Objetivos Hipótesis
Generales
¿De qué manera el Ciclo De- Determinar cómo el Ciclo El Ciclo Deming aumenta la
ming aumenta la productivi- Deming aumenta la producti- productividad en el área de
dad en el área de producción vidad en el área de produc- producción de la empresa
de la empresa Metalmecánica ción de la empresa Metalme- Metalmecánica Emmsegen
Emmsegen S.A.C, Callao, cánica Emmsegen S.A.C, Ca- S.A.C, Callao, 2019.
2019? llao, 2019.
Específicos
¿De qué manera el Ciclo De- Determinar cómo el Ciclo El Ciclo Deming aumenta la
ming aumenta la eficiencia en Deming aumenta la eficiencia eficiencia en el área de pro-
el área de producción de la en el área de producción de la ducción de la empresa Me-
empresa Metalmecánica Em- empresa Metalmecánica Em- talmecánica Emmsegen
msegen S.A.C, Callao, 2019? msegen S.A.C, Callao, 2019. S.A.C, Callao, 2019.
¿De qué manera el Ciclo De- Determinar cómo el Ciclo El Ciclo Deming aumenta la
ming aumenta la eficacia en el Deming aumenta la eficacia eficacia en el área de produc-
área de producción de la em- en el área de producción de la ción de la empresa Metalme-
presa Metalmecánica Em- empresa Metalmecánica Em- cánica Emmsegen S.A.C, Ca-
msegen S.A.C, Callao, 2019? msegen S.A.C, Callao, 2019. llao, 2019.
49
II. MÉTODO
50
2.1. Tipo y diseño de investigación
2.1.1. Tipo de investigación
La investigación aplicada indaga la concepción de los conocimientos con aplicación direc-
ta a los problemas de la sociedad o el sector productivo. (Lozada, 2014, p.34). Debido a
que se plantea el Ciclo Deming con la metodología PHVA, con el propósito de incrementar
la productividad de la organización, de este modo poder satisfacer las exigencias de los
usuarios finales. Por lo tanto, la investigación es de tipo aplicada, ya que mediante el
PHVA del Ciclo Deming se reducirá tiempos muertos, desperdicios o imperfectos en la
zona de producción y así poder alzar la productividad de la compañía, aplicando herra-
mientas para su solución.
51
2.1.4. Diseño de investigación
La presente investigación es de diseño experimental, por lo que se manipulará la variable
independiente “Ciclo Deming” para estudiar sus efectos en la variable dependiente “pro-
ductividad”, así mismo, se aplicará el diseño pre experimental, que al menos una variable
independiente se manipula para observar su efecto sobre una o más variables dependientes
(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.151), exponiendo un antes que es un análisis del
experimento y un análisis después de la aplicación del experimento con el propósito de
medir los resultados del fenómeno.
- Definición operacional:
Es también distinguido por las siglas PDCA como Plan, Do, Check, Action, este ci-
clo es de gran importancia y beneficia para diversas actividades como la planeación
táctica de una compañía o mejorar los procesos en una producción. Por otro lado, el
Ciclo PDCA se divide en 4 fases bien definidas y distintas: planificar, hacer, verifi-
car y actuar
Nivel de cumplimiento
PA
NC = x100%
PT
Dónde:
PA: Puntaje Alcanzado
PT: Puntaje Total
52
Mediante este indicador para las cuatro fases del ciclo Deming se podrá determinar un pun-
taje alcanzado dentro de la organización en el área producción el antes y después de su
implementación.
- Definición operacional: Está relacionado con el uso eficiente de los recursos utili-
zados en la producción de un bien, como con la relación de eficacia establecida en-
tre producción y consumo de factores productivos.
Índice de eficiencia
TRP
IEF = x100%
TPP
Dónde:
53
2.2.2.2. Dimensión 2: Eficacia
La eficacia implica si en realidad debe realizarse o hacerse, si una acción debe hacerse y si
es así para que se realice correctamente, por otro lado, si todas las cosas bien hechas son
las que verdaderamente se deberían realizar. (Plinere y Aleksejeva, 2019, p.6).
Índice de eficacia
PPR
IE = x 100%
PPP
Dónde:
El índice de eficacia calcula el total de piezas fabricadas totales que se obtiene en la pro-
ducción.
54
Tabla 10. Matriz de Operacionalización de las variables
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA
Deming, es una metodología Es también distinguido por las siglas
que tiene como función PDCA como Plan, Do, Check, Action, Nivel de cumplimiento
Planificar
básica el auxilio en el diag- este ciclo es de gran importancia y bene-
ficia para diversas actividades como la
nóstico, análisis y pronóstico 𝑃𝐴
INDEPENDIENTE: planeación táctica de una compañía o Hacer 𝑁𝐶 = 𝑥100% Razón
de problemas organizaciona- 𝑃𝑇
Ciclo Deming mejorar los procesos en una producción.
les, siendo extremadamente Verificar
Por otro lado, el Ciclo PDCA se divide en
PA: Puntaje Alcanzado
útil para la solución de pro- 4 fases bien definidas y distintas: planifi-
PT: Puntaje Total
blemas (Calvo, 2015, p.10) car, hacer, verificar y actuar.
Actuar
2.3.1. Población
En estadística, estamos interesados en obtener información sobre una colección total de
elementos, a los que nos referiremos como la población, La colección total de todos los
elementos que nos interesan se llama población. (Ross, 2017, p.6) La población está cons-
tituida por toda la fabricación de piezas soldadas 1000x500 de la jornada de lunes a viernes
con un total de 9 horas durante el plazo de 60 días.
2.3.2. Muestra
Es una colección de unidades seleccionadas de una población con el fin de estimar los va-
lores que caracterizan a la población. (Vivanco, 2005, p.24) . Muestra es un conjunto de
eventos, casos o unidades que son tomadas o extraídas de una población. La muestra es
censal ya que será lo mismo que la población toda la fabricación de piezas soldadas
1000x500 de la jornada de lunes a viernes con un total de 9 horas durante el plazo de 60
días. Para Cardona (2002, p.123), indica que debido a que la muestra ha sido elegida igual
a la población, no es necesario la existencia de un muestreo. Por lo tanto, se deduce que
para el presente trabajo de investigación no aplicará muestreo.
56
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabi-
lidad
2.4.1. Técnicas
Según Landeau (2007, p.145) la técnica es como un procedimiento específico, introspecti-
vo y confiable destinado al empleo de un instrumento, de una herramienta, al manejo de
una determinada situación o a la operatividad de un método. Es frecuente que una técnica
represente los medios auxiliares con los que se cuenta un investigador para emprender un
propósito específico. Para este presente proyecto, se usó la técnica de observación cuyo
instrumento fue una guía de observación; ya que nos permitió recoger datos de las situa-
ciones que se presentaron en la Empresa Emmsegen S.A.C y registrarlos para después ser
evaluados y analizados.
57
2.4.2. Instrumentos
Según Namakforoosh (2000, p.277) los instrumentos de medición deben ser correctos o
que indiquen lo que interesa medir con facilidad y eficiencia. Para el presente proyecto de
investigación los instrumentos primordiales a emplear fueron la guía de observación que se
basa en las fichas de registros, debido a que admite registrar y guardar los datos adquiridos
con el cronómetro.
Fichas de Observación: Se utiliza para describir el lugar, persona u objeto que se estudia,
también puede emplearse para relacionar los hechos previamente observados con otros
fenómenos, lo cual es ya una aportación de uno mismo (Rojas, 2006, p.117)
Como se puede observar los instrumentos que fueron usados en la presente investigación
para la variable independiente y la dependiente son las siguientes:
EMMSEGEN S.A.C
Investigadores: Baltazar Palomino Mayra y Pinto Abril Jose Pascual
Fecha: Abril 2019 CALIFICACIÓN
Nº Actividad : 0 1 2 3 4 TOTAL
1 X 2
2 X 0
3 X 2
4 X 0
5 X 0
6 X 1
7 X 2
8 X 2
9 X 1
10 X 0
11 X 0
Puntaje Total : Puntaje alcanzado
59
Según la Figura 13, se observa el boceto que se usará para poder tener los datos completos
de la investigación con respecto a la variable independiente que es el Ciclo Deming tam-
bién conocido como mejora continua, la cual se encuentra establecida por cuatro dimen-
siones como planificación, hacer, verificar y actuar del presente proyecto de investigación.
2.4.3. Validez
Según Namakforoosh (2000, p.84) se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo
que en realidad se desea medir. Para el presente proyecto la validez de las variables e indi-
cadores obtenidos se medirá a partir de un documento denominado juicios de expertos,
profesionales que evaluarán la definición conceptual de las variables y de las respectivas
dimensiones, no obstante, también la matriz de operacionalización e instrumentos del pro-
yecto de investigación y determinarán si existe suficiencia en lo planteado. Por lo expuesto
anteriormente, se ha sometido a un juicio de tres expertos, documentado por los certifica-
dos de validez del contenido del instrumento.
2.4.4. Confiabilidad
Namakforoosh (2000, p.84) se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos
de medición. Para la confiabilidad del presente proyecto, obtuvimos una carta de autoriza-
ción de la empresa que nos permite obtener datos reales y poder realizar pruebas para su
mejoramiento del área de producción en la organización aumentando su productividad a
través del Ciclo Deming. (Ver anexo Nº5)
60
2.5. Métodos de análisis de datos
Para este presente trabajo de investigación se hará uso del programa estadístico SPSS para
analizar toda la recopilación de datos obtenidos, así mismo utilizaremos el programa de
MICROSOFF EXCEL, para su expresión en gráficos, tablas y análisis de los resultados
obtenidos.
61
Figura 15. Ubicación geográfica de Emmsegen S.A.C, 2019
Fuente: Google Maps
- Misión
Somos una empresa que brinda servicios de diseño, fabricación y montaje de es-
tructuras metálicas Cumpliendo con los estándares de calidad y garantías, satisfa-
ciendo las necesidades de nuestros clientes.
- Visión
Ser reconocida a nivel nacional como empresa líder, con experiencia en fabrica-
ción de estructuras metálicas para telecomunicaciones comprometidos con la so-
ciedad y el medio ambiente.
62
- Valores
Compromiso
Honestidad
Puntualidad
Respeto
Responsabilidad
Trabajo en Equipo
- Política de calidad
Para desarrollar nuestros proyectos contamos con un equipo humano calificado,
herramientas e infraestructura en adecuadas condiciones para el proceso producti-
vo. Lo que nos permite mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad.
- Objetivo
El principal objetivo de la empresa es conseguir la satisfacción plena del cliente
ofreciendo un servicio personalizado de primera calidad en cada proyecto realiza-
do.
2.7.1.1. Organigrama
Posteriormente, se detalla el organigrama estructural de la empresa EMMSEGEN S.A.C.,
donde se puede visualizar las jerarquías por área de trabajo, cabe recalcar que cada área
cuenta su respectiva gerencia y por ende sus respectivos encargados.
63
GERENCIA GENERAL
SUB GERENCIA
COORDINADOR DE PROYECTOS
LOGÍSTICA
ADMINISTRACIÓN
JEFE DE PLANTA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE PROYECTOS
DISTRIBUCIÓN
FACTURACIÓN Y ÁREA DE ELABORACIÓN DE
JEFE DE MANTENIMIENTO COBRANZAS PLANOS
CADISTA 1
RECURSOS HUMANOS
JEFE DE ALMACÉN CADISTAS
CADISTA 2
CONTABILIDAD
En la Figura 14 se refleja el área de producción el cual será el objeto de estudio para la presente investigación, la gerencia de producción cons-
tituida por jefe de planta, jefe de mantenimiento y jefe de almacén, la fabricación de piezas metálicas será el análisis de e studio.
64
2.7.1.2. Horario de trabajo:
La jornada laboral de la empresa EMMSEGEN S.A. comprende un total de diez horas de
las cuales son nueve horas de trabajo, y una hora de descanso, siendo la jornada de lunes a
viernes. Por otro lado, los días sábados tiene un total de cinco horas. A continuación, se
muestra en la tabla, la jornada detallada de lunes a viernes y la jornada de los días sábados.
HORARIO DE PRODUCCIÓN
HORARIO DE PRODUCCIÓN
Mediante las Tablas 13 y 14, se observa los horarios de trabajo en el área de fabricación de
las estructuras metálicas, no obstante, solo se tomará en cuenta el horario de lunes a vier-
nes siendo el estudio a analizar, con la finalidad de incrementar la productividad de la
compañía.
65
2.7.1.3. Diagrama de los procesos de producción para la fabricación de un so-
porte
- Marca: Este proceso nos permite identificar donde se realizaron los agujeros.
- Soldar: En este proceso se unen las dos piezas sueltas formando solo una.
- Limpiar: Se realiza la limpieza de todas las virutas, grasa, letras que están en la
pieza.
- Limpiar: Se vuelve a pasar control de calidad a la pieza para ser pasada almacén.
66
PLANCHA ANGULO
MEDIR MEDIR
MARCAR MARCAR
ARMAR
SOLDAR
LIMPIAR
GALVANIZAR
LIMPIAR
ACONDICIONADO
En el presente diagrama (Figura 15), se presenta cómo se realiza los procesos que pasan los
materiales para que se fabrique la torre pieza a pieza, y estas puedan ser armadas al final,
también mediante algunos procesos se puede visualizar las mermas que se produce y como
no hay una verificación en el área de fabricación, no obstante, se puede observar los pro-
ductos terminados como es que queda el culminar el proceso de fabricación
67
NOMBRE:PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIONDE UN SOPORTE
TIEMPOS
DESCRIPCION MINUTOS
DESPACHO DE MATERIALES
Verificacion de materiales a despachar. 10
Elaboracion de la guia de remision a despachar o Packing List 20
TOTAL 489
Figura 18. Diagrama bimanual del procedimiento para la fabricación de un soporte
Fuente: Elaboración propia
En el diagrama bimanual (Figura 17) muestra cómo se fabrica un soporte para torre, desde
que se realiza el pedido hasta el despacho con el personal encargado.
68
DIAGRAMA DE FUJO DEL AREA DE PRODUCCION
En el diagrama de flujo (Figura 18) se identifica los procedimientos que pasa el proyecto
para que este pueda ser entregado al cliente, en cada paso no se encuentra una verificación
en el proceso productivo de las piezas
69
2.7.1.4. Eficacia, Eficiencia y Productividad antes de la mejora
Mediante este instrumento se podrá medir la dimensión eficacia durante los 60 días en el
área de producción antes de la implementación del Ciclo Deming.
𝑖 𝑠 𝑝𝑟 𝑖 𝑠𝑟 𝑠
%Eficacia= x100%
Eficacia Observación Ficha de registro 𝑖 𝑠 𝑝𝑟 𝑖 𝑠 𝑝𝑟 𝑔𝑟 𝑚 𝑠
70
500
Piezas soldadas 1000 x
19 109 134
ju 02/05/19 500 81%
Piezas soldadas 1000 x
20 107 134
vi 03/05/19 500 80%
Piezas soldadas 1000 x
21 100 134
lu 06/05/19 500 75%
Piezas soldadas 1000 x
22 95 134
ma 07/05/19 500 71%
Piezas soldadas 1000 x
23 91 134
mi 08/05/19 500 68%
Piezas soldadas 1000 x
24 82 134
ju 09/05/19 500 61%
Piezas soldadas 1000 x
25 120 134
vi 10/05/19 500 90%
Piezas soldadas 1000 x
26 65 134
lu 13/05/19 500 49%
Piezas soldadas 1000 x
27 77 134
ma 14/05/19 500 57%
Piezas soldadas 1000 x
28 112 134
mi 15/05/19 500 84%
Piezas soldadas 1000 x
29 102 134
ju 16/05/19 500 76%
Piezas soldadas 1000 x
30 84 134
vi 17/05/19 500 63%
Piezas soldadas 1000 x
31 117 134
lu 20/05/19 500 87%
Piezas soldadas 1000 x
32 121 134
ma 21/05/19 500 90%
Piezas soldadas 1000 x
33 116 134
mi 22/05/19 500 87%
Piezas soldadas 1000 x
34 104 134
ju 23/05/19 500 78%
Piezas soldadas 1000 x
35 128 134
vi 24/05/19 500 96%
Piezas soldadas 1000 x
36 113 134
lu 27/05/19 500 84%
Piezas soldadas 1000 x
37 94 134
ma 28/05/19 500 70%
Piezas soldadas 1000 x
38 83 134
mi 29/05/19 500 62%
Piezas soldadas 1000 x
39 91 134
ju 30/05/19 500 68%
Piezas soldadas 1000 x
40 82 134
vi 31/05/19 500 61%
Piezas soldadas 1000 x
41 120 134
lu 03/06/19 500 90%
Piezas soldadas 1000 x
42 65 134
ma 04/06/19 500 49%
Piezas soldadas 1000 x
43 112 134
mi 05/06/19 500 84%
Piezas soldadas 1000 x
44 102 134
ju 06/06/19 500 76%
Piezas soldadas 1000 x
45 84 134
vi 07/06/19 500 63%
Piezas soldadas 1000 x
46 117 134
lu 10/06/19 500 87%
Piezas soldadas 1000 x
47 125 134
ma 11/06/19 500 93%
Piezas soldadas 1000 x
48 50 134
mi 12/06/19 500 37%
Piezas soldadas 1000 x
49 74 134
ju 13/06/19 500 55%
Piezas soldadas 1000 x
50 69 134
vi 14/06/19 500 51%
Piezas soldadas 1000 x
51 83 134
lu 17/06/19 500 62%
71
Piezas soldadas 1000 x
52 99 134
ma 18/06/19 500 74%
Piezas soldadas 1000 x
53 79 134
mi 19/06/19 500 59%
Piezas soldadas 1000 x
54 105 134
ju 20/06/19 500 78%
Piezas soldadas 1000 x
55 100 134
vi 21/06/19 500 75%
Piezas soldadas 1000 x
56 95 134
lu 24/06/19 500 71%
Piezas soldadas 1000 x
57 88 134
ma 25/06/19 500 66%
Piezas soldadas 1000 x
58 65 134
mi 26/06/19 500 49%
Piezas soldadas 1000 x
59 98 134
ju 27/06/19 500 73%
Piezas soldadas 1000 x
60 110 134
vi 28/06/19 500 82%
TOTAL 71%
Fuente: Elaboración propia
Mediante la Tabla 18 se puede evidenciar los datos de las piezas producidas reales obte-
niendo sus respectivos porcentajes mediante la fórmula establecida, y de tal modo también
se obtiene un promedio de los 60 días una eficacia de 71%
𝑇𝑖 𝑚𝑝 𝑟 𝑝𝑟 𝑖ó 𝑝𝑖 𝑠𝑠 𝑠
%Eficiencia = 𝑇𝑖 𝑚𝑝 𝑝𝑟 𝑔𝑟 𝑚 𝑝𝑟 𝑖ó 𝑝𝑖 𝑠𝑠
x100%
𝑠
Eficiencia Observación
Ficha de registro
72
500
Piezas soldadas 1000 x
5 64 70 91%
vi 12/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
6 24 70 34%
lu 15/04/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
7 20 70 29%
16/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
8 36 70 51%
mi 17/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
9 69 70 99%
ju 18/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
10 58 70 83%
vi 19/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
11 65 70 93%
lu 22/04/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
12 51 70 73%
23/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
13 42 70 60%
mi 24/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
14 52 70 74%
ju 25/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
15 64 70 91%
vi 26/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
16 62 70 89%
lu 29/04/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
17 55 70 79%
30/04/19 500
Piezas soldadas 1000 x
18 59 70 84%
mi 01/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
19 37 70 53%
ju 02/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
20 42 70 60%
vi 03/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
21 68 70 97%
lu 06/05/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
22 54 70 77%
07/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
23 67 70 96%
mi 08/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
24 34 70 49%
ju 09/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
25 61 70 87%
vi 10/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
26 69 70 99%
lu 13/05/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
27 44 70 63%
14/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
28 43 70 61%
mi 15/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
29 36 70 51%
ju 16/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
30 37 70 53%
vi 17/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
31 55 70 79%
lu 20/05/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
32 57 70 81%
21/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
33 59 70 84%
mi 22/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
34 55 70 79%
ju 23/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
35 52 70 74%
vi 24/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
36 56 70 80%
lu 27/05/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
37 68 70 97%
28/05/19 500
73
Piezas soldadas 1000 x
38 55 70 79%
mi 29/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
39 54 70 77%
ju 30/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
40 67 70 96%
vi 31/05/19 500
Piezas soldadas 1000 x
41 34 70 49%
lu 03/06/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
42 61 70 87%
04/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
43 69 70 99%
mi 05/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
44 44 70 63%
ju 06/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
45 43 70 61%
vi 07/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
46 36 70 51%
lu 10/06/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
47 32 70 46%
11/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
48 49 70 70%
mi 12/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
49 55 70 79%
ju 13/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
50 64 70 91%
vi 14/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
51 24 70 34%
lu 17/06/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
52 20 70 29%
18/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
53 36 70 51%
mi 19/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
54 69 70 99%
ju 20/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
55 58 70 83%
vi 21/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
56 51 70 73%
lu 24/06/19 500
ma Piezas soldadas 1000 x
57 42 70 60%
25/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
58 52 70 74%
mi 26/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
59 64 70 91%
ju 27/06/19 500
Piezas soldadas 1000 x
60 65 70 93%
vi 28/06/19 500
TOTAL 72%
Mediante la Tabla Nº15 se puede evidenciar los datos de los tiempos en minutos produci-
das reales de la fabricación de las piezas obteniendo sus respectivos porcentajes mediante
la fórmula establecida, y de tal modo también se obtiene un promedio de los 60 días una
eficacia de 72%.
74
- Medida de Productividad antes de la mejora
75
Piezas soldadas 1000 x
23
mi 08/05/19 500 96% 68% 65.00%
Piezas soldadas 1000 x
24
ju 09/05/19 500 49% 61% 29.72%
Piezas soldadas 1000 x
25
vi 10/05/19 500 87% 90% 78.04%
Piezas soldadas 1000 x
26
lu 13/05/19 500 99% 49% 47.81%
Piezas soldadas 1000 x
27
ma 14/05/19 500 63% 57% 36.12%
Piezas soldadas 1000 x
28
mi 15/05/19 500 61% 84% 51.34%
Piezas soldadas 1000 x
29
ju 16/05/19 500 51% 76% 39.15%
Piezas soldadas 1000 x
30
vi 17/05/19 500 53% 63% 33.13%
Piezas soldadas 1000 x
31
lu 20/05/19 500 79% 87% 68.60%
Piezas soldadas 1000 x
32
ma 21/05/19 500 81% 90% 73.53%
Piezas soldadas 1000 x
33
mi 22/05/19 500 84% 87% 72.96%
Piezas soldadas 1000 x
34
ju 23/05/19 500 79% 78% 60.98%
Piezas soldadas 1000 x
35
vi 24/05/19 500 74% 96% 70.96%
Piezas soldadas 1000 x
36
lu 27/05/19 500 80% 84% 67.46%
Piezas soldadas 1000 x
37
ma 28/05/19 500 97% 70% 68.14%
Piezas soldadas 1000 x
38
mi 29/05/19 500 79% 62% 48.67%
Piezas soldadas 1000 x
39
ju 30/05/19 500 77% 68% 52.39%
Piezas soldadas 1000 x
40
vi 31/05/19 500 96% 61% 58.57%
Piezas soldadas 1000 x
41
lu 03/06/19 500 49% 90% 43.50%
Piezas soldadas 1000 x
42
ma 04/06/19 500 87% 49% 42.27%
Piezas soldadas 1000 x
43
mi 05/06/19 500 99% 84% 82.39%
Piezas soldadas 1000 x
44
ju 06/06/19 500 63% 76% 47.85%
Piezas soldadas 1000 x
45
vi 07/06/19 500 61% 63% 38.51%
Piezas soldadas 1000 x
46
lu 10/06/19 500 51% 87% 44.90%
Piezas soldadas 1000 x
47
ma 11/06/19 500 46% 93% 42.64%
Piezas soldadas 1000 x
48
mi 12/06/19 500 70% 37% 26.12%
Piezas soldadas 1000 x
49
ju 13/06/19 500 79% 55% 43.39%
Piezas soldadas 1000 x
50
vi 14/06/19 500 91% 51% 47.08%
Piezas soldadas 1000 x
51
lu 17/06/19 500 34% 62% 21.24%
Piezas soldadas 1000 x
52
ma 18/06/19 500 29% 74% 21.11%
Piezas soldadas 1000 x
53
mi 19/06/19 500 51% 59% 30.32%
Piezas soldadas 1000 x
54
ju 20/06/19 500 99% 78% 77.24%
Piezas soldadas 1000 x
55
vi 21/06/19 500 83% 75% 61.83%
Piezas soldadas 1000 x
56
lu 24/06/19 500 73% 71% 51.65%
76
Piezas soldadas 1000 x
57
ma 25/06/19 500 60% 66% 39.40%
Piezas soldadas 1000 x
58
mi 26/06/19 500 74% 49% 36.03%
Piezas soldadas 1000 x
59
ju 27/06/19 500 91% 73% 66.87%
Piezas soldadas 1000 x
60
vi 28/06/19 500 93% 82% 76.23%
TOTAL 72% 71% 51%
77
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
Productividad
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537
En la figura 19, se observa el nivel de la productividad una alta y baja en el área de fabri-
cación de piezas.
Producción
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Eficiencia Eficacia Productividad
Series1 72.97% 71.82% 52.55%
78
2.7.1.5. Ciclo Deming antes de la mejora
Posteriormente se muestra el detalle de los datos de la variable independiente Ciclo De-
ming antes de la implementación de la mejora, la cual será apreciada mediante un Check
List conformado por sus cuatro fases: planificar, hacer, verificar y actuar.
Fase 1: Planificar
En el detalle de datos de la variable independiente en la fase es el cumplimiento de objeti-
vos planificados, encontramos lo siguiente:
EMMSEGEN S.A.C
Investigadores: Baltazar Palomino Mayra y Pinto Abril Jose Pascual
Fecha: Abril 2019 CALIFICACIÓN
Nº Objetivos planificados 0 1 2 3 4 TOTAL
1 Se realiza el pedido de material adecuado con las medidas de tolerancia X 2
79
En la fase 1 (Figura 22) del cumplimiento de los objetivos planificados se observa que solo
logró un puntaje alcanzado de 14 y como resultado tenemos solo un 32% de objetivos pla-
nificados cumplidos.
Fase 2: Hacer
En esta segunda fase de hacer se prepara para ponerse en práctica el objetivo planificado
de la primera fase cumpliendo las actividades antes mencionadas, posteriormente, se puede
apreciar en la tabla las actividades que se realizan en el área de producción.
EMMSEGEN S.A.C
Investigadores: Baltazar Palomino Mayra y Pinto Abril Jose Pascual
Fecha: Mayo 2019 CALIFICACIÓN
Nº Hacer 0 1 2 3 4 TOTAL
1 El personal utiliza el material adecuado con las medidas de tolerancia X 2
80
En el cumplimiento de la segunda fase hacer no se encuentra realizadas las actividades
según los planificado. Según la Figura 23 tenemos solo un 23% de objetivos planificados
cumplidos.
Fase 3: Verificar
En esta fase es la verificación de las fases anteriores si se está cumpliendo correctamente
EMMSEGEN S.A.C
Investigadores: Baltazar Palomino Mayra y Pinto Abril Jose Pascual
Fecha: Mayo 2019 CALIFICACIÓN
Nº Verificar 0 1 2 3 4 TOTAL
1 El encargado revisó los materiales si llegaron de acuerdo a lo solicitado X 2
2 El encargado revisó los planos antes de entregar al operario X 1
El encargado supervisa si se esta utilizando y ordenando las herramientas
3 X 2
de corte, instrumentos de medición adecuadamente, entre otros.
4 El encargado supervisó si se preparó el área de trabajo X 2
5 El encargado verifica las revisiones de las piezas terminadas X 3
6 El encargado verificó si optimizaron los recursos X 2
7 El encargado verifico el estado de las maquinas en el área de producción X 0
El encargado revisó si cumplieron con la implementación de un plan de
8 X 0
mantenimiento
El encargado revisó si cumplieron con la implementación de pasos para
9 obtener un área de trabajo más ordenado, limpio y compromiso del X 0
personal.
Puntaje Total :9 x 4 = 36 Puntaje alcanzado 12
81
En el cumplimiento de la tercera fase verificar no se encuentra realizadas las actividades
con respecto a la verificación. Según la Figura 24 tenemos solo un 39% de objetivos cum-
plidos.
Fase 4: Actuar
En esta cuarta fase que es actuar se adquiere los datos de la primera fase del ciclo Deming,
por lo tanto, un puntaje total de 44 y solo se alcanzó un puntaje de 14, obteniendo un 32%
En la tabla 23 se muestra un resumen de cada fase con su porcentaje respectivo siendo bajo
en la organización, en la fase planificar con un 32%, hacer con 23%, verificar con 39% y
por último la fase actual con 32%.
82
2.7.2. Cronograma de actividades del proyecto
Para iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación se va a ejecutar en función al ciclo Deming, cuya metodología está basada en
PHVA.
En el siguiente cronograma presentaremos cada paso que se realizará para aplicar el ciclo PHVA
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PHVA
Nº Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Fase 1: Diagnóstico de la situación actual
1 Identi fi ca r el probl ema genera l de l a empres a
2 Eva l ua r l a s i tua ci ón a ctua l
Fase 2: Planificar
Di a gnos ti ca r y/o pri ori za r l a s a l terna ti va s de
3 s ol uci ón
Fase 3: Hacer
83
2.7.3. Propuesta de mejora
2.7.3.1. Fase 1: Diagnóstico de la situación actual
En la figura 27, podemos evidenciar todas las piezas ya usadas en el transcurso de la pro-
ducción, las cuales se encuentran en el piso sin ser removidas, siendo un desperdicio y/o
84
estorbo para seguir con las actividades programadas de los proyectos a fabricar, o de tal
manera no siendo la forma correcta de seguir con las actividades dentro de la producción
de las estructuras metálicas en la empresa.
En la figura 28, se puede observar maquinas antiguas ya sin uso por falta de mantenimiento
y una supervisión de la calidad en la producción como también los desperdicios en el piso
de los materiales usados o procesados en la fabricación.
85
A continuación, se muestra la cantidad de máquinas que hay en el proceso productivo de la
fabricación de piezas.
ANTIGÜEDAD TIEMPO N° DE
N° NOMBRE ESTADO
DE AÑOS MANTENIMIENTO PARADAS AL AÑO
86
Figura 29. Área de almacenamiento desordenada
Fuente: Almacén de la empresa Emmsegen S.A.C, 2019
87
CONTROL DE
CALI DAD
OFICINA JEFE MATERIAL PARA SELECCI ÓN DE
MÁQUI NAS CORTADORAS PRODUCTOS MATERI AL PARA FABRI CAR ÁREA DE CORTADO
DE ALMACÉN FABRICAR MATERI AL
GALVANI ZADO
S
MATERI AL OFICINA DE
ÁREA DE REALIZACIÓN DE
ÁREA DE ARMADO PARA MATERIAL PARA FABRICAR JEFE DE ÁREA DE ARMADO
FABRI CAR PLANTA
AGUJEROS
BAÑO BAÑO
LOGÍSTICA LOGÍSTICA
CONTROL DE
CONTROL DE CALI DAD CALIDAD
ÁREA DE DESPACHO
PRODUCTOS EN NEGRO PRODUCTOS
GALVANIZADOS
OFICINA
OFI CI NA DE JEFE DE
MÁQUI NAS DE SOLDAR VESTI DOR
PLANTA
JEFE DE ÁREA DE DESPACHO
ALMACÉN
Mediante la figura 30 se puede visualizar en el primer diagrama de recorrido de manera desordenada al realizar las actividades con respecto a
la fabricación de piezas de estructuras metálicas para torres auto soportadas y al lado se encuentra el diagrama de recorrido propuesto, el cual
se puede ver que ahora se realizará las actividades de manera más ordenada para el buen funcionamiento de la organización.
88
2.7.3.3. Fase 3: Hacer
En esta fase se inicia explicando y dando las pautas para que las actividades se puedan rea-
lizar de manera positiva y efectiva, antes se hará mención del compromiso del gerente ge-
neral con la implementación, también para la realización de las auditorías internas se esta-
bleció un comité PHVA.
89
Figura 32. Acta de reunión para comité PHVA
Fuente: Elaboración propia y empresa Emmsegen S.A.C
90
En el Acta de reunión firmaron solo los jefes de área y se estampó la firma y sello del Ge-
rente General para la conformidad de todos, en la reunión se precisó que los jefes de área
tenían el trabajo de difundir y mantener el Ciclo Deming una vez implementada.
Gerente General
Jhonny Claros Andia
(Auditor general)
91
En la figura 33, se observa ya la estructura del Comité PHVA para que así también se pue-
da realizar las auditorías internas junto a las fichas de registro ya obtenidas el antes y des-
pués de la implementación, para verificar si se esté cumpliendo las fases.
Posteriormente se puede visualizar el plan de capacitación con los temas de Ciclo Deming,
Implementación del Ciclo Deming, Orden, limpieza y compromiso del personal, plan de
mantenimiento de las máquinas, mejora continua, todo dirigido a los colaboradores del
área de fabricación de las piezas soldadas. (Ver Figura 34):
92
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Tema Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ciclo Deming
Implementación de Ciclo Deming
Orden, limpieza y compromiso del
CADA LUNES DE INICIO DE LA SEMANA, ANTES DE INICIAR SU LABOR EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN
personal en su área de trabajo
plan de mantenimiento de las máquinas
Mejora Continua
Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de
planta y planta y planta y planta y planta y planta y planta y planta y planta y
Responsable
Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente
general general general general general general general general general
Las capacitaciones se realizará cada lunes de inicio de semana // Horario de 8:00 am a 8:45 am
93
- Implementación de Orden, limpieza y compromiso del personal.
Mediante esta implementación se decidió probar a los operarios la limpieza, orden y com-
promiso de cada uno para trabajar en equipo y tener un espacio limpio y así poder evitar
accidentes en el área de producción.
CODIGO FR-PA-002
94
2.7.3.5. Fase 5: Actuar
En esta fase será el cumplimiento de los formatos y las implementaciones en la organiza-
ción, como se puede ver anteriormente el diagrama de flujo de mantenimiento y las evi-
dencias de los trabajadores donde se implementará el orden, limpieza y compromiso del
personal
95
-Cargo: Jefe de Planta
El jefe de planta se encuentra capacitando y brindándoles una charla acerca de cómo traba-
jar para aumentar la productividad de la organización con la mejora continua, y sobre las
fases del ciclo Deming y como organizarse cada uno de ellos para trabajar en equipo y las
fallas en el área de producción sean escasos.
96
Cada trabajador después de culminar la charla de 45 minutos, se anota para llevar un con-
trol de quiénes estuvieron presentes en la capacitación del personal en el área de produc-
ción. Como se puede observar en la figura 34, los colaboradores se encuentran firmando la
asistencia
97
Figura 38. Lista de asistencia
Fuente: Elaboración propia
98
99
100
- Implementación de limpieza, orden y compromiso del personal
1- Orden y limpieza
Esta actividad inicia en su área de trabajo, cada empleador comprometido a tener un
espacio más limpio y ordenado, trabajando en equipo. Antes de iniciar con sus respectivas
actividades se ordena y limpia.
101
2.- Compromiso del personal
Mediante la actividad de limpieza y orden en su área de trabajo da lugar a comprometer a
trabajar de forma eficiente y eficaz para la organización, por lo cual se comprometen a a
trabajar en equipo (Ver Figura 31)
102
INICIO ASIGNACIÓN DE LABORES
ALISTAMIENTO, TRASLADO DE
2
MATERIALES E INGRESO A PLANTA
SE PRESENTAN PROBLEMAS, SE
DEBE DE SOLUCIONAR EN 30 MIN
NO SI
SE PUEDE
SOLUCIONA
REPORTAR A 4 8 CULMINA
SUPERVISOR MANTENIMIENTO
REALIZAR GENERA OT
6 10
BLOQUEO
ELÉCTRONICO
REALIZAR VALIDACIÓN DE OT
REPORTE 7 11
ORDEN Y LIMPIEZA,
12 REVISIÓN DE
HERRAMIENTAS
RETIRO DE EQUIPO
13
ELEVADOR DE ÁREA
DE PRODUCCIÓN
FIN
Mediante este diagrama de flujo (Figura 25) se ejecutará para el mantenimiento de las má-
quinas para la empresa, se deberá mejorar el funcionamiento de las máquinas para que no
exista trabajos ocios o tiempos muertos en el área de producción., siendo de esta manera
más productivas.
103
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO: TALLER METALMECÁNICA Nº
Mediante la Figura 33 se registrará el número de mantenimiento realizados en las máquinas y el cumplimiento de los mantenimientos correc-
tivos o preventivos para mejorar los procesos en la fabricación de las piezas.
104
- La actividad de inspeccionar las máquinas y darle un buen mantenimiento para fun-
cionamiento y así trabajar cómodamente en la fabricación de las piezas.
Posteriormente se desarrolló un nuevo diagrama para el objeto de estudio, y todos los cola-
boradores tengan conocimiento, por lo cual en el área de producción se usa desde que se
implementó el Ciclo PHVA.
105
DIAGRAMA DE FUJO DEL AREA DE PRODUCCION
LIDER DE PRODUCCION SUPERVISOR DE PRODUCCION AREAS DE PRODUCCION ALMACEN
Mediante este diagrama de flujo del área de producción (Figura 34), el cual ya ha sido
aceptado por el gerente, ya que se puede evidenciar la verificación antes de entregar mate-
riales y decidir si es conforme para poder realizar la fabricación de las piezas soldadas,
siendo así un procedimiento más eficaz para la organización, dando lugar a incrementar la
productividad.
106
2.7.5. Resultados de la implementación
Fase 1: Planificar:
Se realizó el nuevamente la ficha de registro (Check-List) para ver la mejoría en el
área de estudio de los objetivos planificados.
EMMSEGEN S.A.C
Investigadores: Baltazar Palomino Mayra y Pinto Abril Jose Pascual
Fecha: Julio 2019 CALIFICACIÓN
Nº Objetivos planificados 0 1 2 3 4 TOTAL
1 Se realiza el pedido de material adecuado con las medidas de tolerancia X 3
En la fase 1 (Figura 45) del cumplimiento de los objetivos planificados se observa que se
logró un puntaje de 38 y como resultado tiene 86% de objetivos planificados cumplidos.
107
Fase 2: Hacer
En esta segunda fase de hacer ya se pone en práctica el objetivo planificado de la primera
fase cumpliendo las actividades antes mencionadas, posteriormente, se puede apreciar en la
figura las actividades que se realizan en el área de fabricación de las piezas.
EMMSEGEN S.A.C
Investigadores: Baltazar Palomino Mayra y Pinto Abril Jose Pascual
Fecha: Agosto 019 CALIFICACIÓN
Nº Hacer 0 1 2 3 4 TOTAL
1 El personal utiliza el material adecuado con las medidas de tolerancia X 3
108
Fase 3: Verificar
Esta tercera fase se verifica que todo esté en orden y que se esté cumpliendo de acuerdo a
lo planificado.
EMMSEGEN S.A.C
Investigadores: Baltazar Palomino Mayra y Pinto Abril Jose Pascual
Fecha: Agosto 2019 CALIFICACIÓN
Nº Verificar 0 1 2 3 4 TOTAL
1 El encargado revisó los materiales si llegaron de acuerdo a lo solicitado X 4
2 El encargado revisó los planos antes de entregar al operario X 4
El encargado supervisa si se esta utilizando y ordenando las herramientas
3 X 4
de corte, instrumentos de medición adecuadamente, entre otros.
4 El encargado supervisó si se preparó el área de trabajo X 3
5 El encargado verifica las revisiones de las piezas terminadas X 4
6 El encargado verificó si optimizaron los recursos X 3
7 El encargado verifico el estado de las maquinas en el área de producción X 3
El encargado revisó si cumplieron con la implementación de un plan de
8 X 3
mantenimiento
El encargado revisó si cumplieron con la implementación de pasos para
9 obtener un área de trabajo más ordenado, limpio y compromiso del X 3
personal.
Puntaje Total :9 x 4 = 36 Puntaje alcanzado 31
109
Fase 4: Actuar
Esta fase es de acuerdo a lo planificado de la primera fase, por lo cual si se cumple con lo
planificado la fase de actuar también
CICLO PHVA
FASES ANTES DESPUÉS
PLANIFICAR 32% 86%
HACER 23% 86%
VERIFICAR 39% 86%
ACTUAR 32% 86%
110
ANTES DESPUÉS
100%
90% 86% 86% 86% 86%
80%
70%
60%
50%
39%
40% 32% 32%
30% 23%
20%
10%
0%
PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR
𝑖 𝑠 𝑝𝑟 𝑖 𝑠𝑟 𝑠
%Eficacia= x100%
Eficacia Observación Ficha de registro 𝑖 𝑠 𝑝𝑟 𝑖 𝑠 𝑝𝑟 𝑔𝑟 𝑚 𝑠
111
500
Piezas soldadas 1000 x
4 104 134
ju 25/07/19 500 78%
Piezas soldadas 1000 x
5 126 134
vi 26/07/19 500 94%
Piezas soldadas 1000 x
6 95 134
lu 29/07/19 500 71%
Piezas soldadas 1000 x
7 110 134
ma 30/07/19 500 82%
Piezas soldadas 1000 x
8 107 134
mi 31/07/19 500 80%
Piezas soldadas 1000 x
9 126 134
ju 01/08/19 500 94%
Piezas soldadas 1000 x
10 105 134
vi 02/08/19 500 78%
Piezas soldadas 1000 x
11 110 134
lu 05/08/19 500 82%
Piezas soldadas 1000 x
12 100 134
ma 06/08/19 500 75%
Piezas soldadas 1000 x
13 120 134
mi 07/08/19 500 90%
Piezas soldadas 1000 x
14 130 134
ju 08/08/19 500 97%
Piezas soldadas 1000 x
15 108 134
vi 09/08/19 500 81%
Piezas soldadas 1000 x
16 100 134
lu 12/08/19 500 75%
Piezas soldadas 1000 x
17 115 134
ma 13/08/19 500 86%
Piezas soldadas 1000 x
18 120 134
mi 14/08/19 500 90%
Piezas soldadas 1000 x
19 103 134
ju 15/08/19 500 77%
Piezas soldadas 1000 x
20 97 134
vi 16/08/19 500 72%
Piezas soldadas 1000 x
21 100 134
lu 19/08/19 500 75%
Piezas soldadas 1000 x
22 115 134
ma 20/08/19 500 86%
Piezas soldadas 1000 x
23 109 134
mi 21/08/19 500 81%
Piezas soldadas 1000 x
24 90 134
ju 22/08/19 500 67%
Piezas soldadas 1000 x
25 95 134
vi 23/08/19 500 71%
Piezas soldadas 1000 x
26 122 134
lu 26/08/19 500 91%
Piezas soldadas 1000 x
27 118 134
ma 27/08/19 500 88%
Piezas soldadas 1000 x
28 88 134
mi 28/08/19 500 66%
Piezas soldadas 1000 x
29 117 134
ju 29/08/19 500 87%
Piezas soldadas 1000 x
30 118 134
vi 30/08/19 500 88%
Piezas soldadas 1000 x
31 119 134
lu 02/09/19 500 89%
Piezas soldadas 1000 x
32 102 134
ma 03/09/19 500 76%
Piezas soldadas 1000 x
33 110 134
mi 04/09/19 500 82%
Piezas soldadas 1000 x
34 92 134
ju 05/09/19 500 69%
Piezas soldadas 1000 x
35 109 134
vi 06/09/19 500 81%
Piezas soldadas 1000 x
36 99 134
lu 09/09/19 500 74%
112
Piezas soldadas 1000 x
37 110 134
ma 10/09/19 500 82%
Piezas soldadas 1000 x
38 106 134
mi 11/09/19 500 79%
Piezas soldadas 1000 x
39 116 134
ju 12/09/19 500 87%
Piezas soldadas 1000 x
40 100 134
vi 13/09/19 500 75%
Piezas soldadas 1000 x
41 98 134
lu 16/09/19 500 73%
Piezas soldadas 1000 x
42 115 134
ma 17/09/19 500 86%
Piezas soldadas 1000 x
43 120 134
mi 18/09/19 500 90%
Piezas soldadas 1000 x
44 87 134
ju 19/09/19 500 65%
Piezas soldadas 1000 x
45 126 134
vi 20/09/19 500 94%
Piezas soldadas 1000 x
46 100 134
lu 23/09/19 500 75%
Piezas soldadas 1000 x
47 106 134
ma 24/09/19 500 79%
Piezas soldadas 1000 x
48 120 134
mi 25/09/19 500 90%
Piezas soldadas 1000 x
49 103 134
ju 26/09/19 500 77%
Piezas soldadas 1000 x
50 113 134
vi 27/09/19 500 84%
Piezas soldadas 1000 x
51 98 134
lu 30/09/19 500 73%
Piezas soldadas 1000 x
52 109 134
ma 01/10/19 500 81%
Piezas soldadas 1000 x
53 90 134
mi 02/10/19 500 67%
Piezas soldadas 1000 x
54 85 134
ju 03/10/19 500 63%
Piezas soldadas 1000 x
55 110 134
vi 04/10/19 500 82%
Piezas soldadas 1000 x
56 89 134
lu 07/10/19 500 66%
Piezas soldadas 1000 x
57 124 134
ma 08/10/19 500 93%
Piezas soldadas 1000 x
58 98 134
mi 09/10/19 500 73%
Piezas soldadas 1000 x
59 118 134
ju 10/10/19 500 88%
Piezas soldadas 1000 x
60 114 134
vi 11/10/19 500 85%
TOTAL 80%
Fuente: Elaboración propia
113
- Eficiencia Después de la implementación
%Eficiencia =
Eficiencia Observación 𝑇𝑖 𝑚𝑝 𝑟 𝑝𝑟 𝑖ó 𝑝𝑖 𝑠𝑠 𝑠
Ficha de registro x100%
𝑇𝑖 𝑚𝑝 𝑝𝑟 𝑔𝑟 𝑚 𝑝𝑟 𝑖ó 𝑝𝑖 𝑠𝑠 𝑠
114
ma Piezas soldadas 1000
17 53 70 76%
13/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
18 55 70 79%
mi 14/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
19 50 70 71%
ju 15/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
20 63 70 90%
vi 16/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
21 58 70 83%
lu 19/08/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
22 66 70 94%
20/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
23 53 70 76%
mi 21/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
24 67 70 96%
ju 22/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
25 59 70 84%
vi 23/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
26 64 70 91%
lu 26/08/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
27 53 70 76%
27/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
28 59 70 84%
mi 28/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
29 53 70 76%
ju 29/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
30 64 70 91%
vi 30/08/19 x 500
Piezas soldadas 1000
31 45 70 64%
lu 02/09/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
32 68 70 97%
03/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
33 51 70 73%
mi 04/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
34 58 70 83%
ju 05/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
35 66 70 94%
vi 06/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
36 65 70 93%
lu 09/09/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
37 65 70 93%
10/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
38 69 70 99%
mi 11/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
39 52 70 74%
ju 12/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
40 63 70 90%
vi 13/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
41 58 70 83%
lu 16/09/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
42 66 70 94%
17/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
43 66 70 94%
mi 18/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
44 52 70 74%
ju 19/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
45 67 70 96%
vi 20/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
46 55 70 79%
lu 23/09/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
47 64 70 91%
24/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
48 53 70 76%
mi 25/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
49 67 70 96%
ju 26/09/19 x 500
Piezas soldadas 1000
50 59 70 84%
vi 27/09/19 x 500
115
Piezas soldadas 1000
51 64 70 91%
lu 30/09/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
52 68 70 97%
01/10/19 x 500
Piezas soldadas 1000
53 62 70 89%
mi 02/10/19 x 500
Piezas soldadas 1000
54 50 70 71%
ju 03/10/19 x 500
Piezas soldadas 1000
55 58 70 83%
vi 04/10/19 x 500
Piezas soldadas 1000
56 66 70 94%
lu 07/10/19 x 500
ma Piezas soldadas 1000
57 53 70 76%
08/10/19 x 500
Piezas soldadas 1000
58 59 70 84%
mi 09/10/19 x 500
Piezas soldadas 1000
59 61 70 87%
ju 10/10/19 x 500
Piezas soldadas 1000
60 60 70 86%
vi 11/10/19 x 500
TOTAL 85%
Fuente: Elaboración propia
Ficha de regis-
Productividad Observación
tro Productividad = Eficiencia x Eficacia
116
8 mi 31/07/19 Piezas soldadas 1000 x 500 76% 80% 60%
9 ju 01/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 96% 94% 90%
10 vi 02/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 84% 78% 66%
11 lu 05/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 70% 82% 57%
12 ma 06/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 84% 75% 63%
13 mi 07/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 97% 90% 87%
14 ju 08/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 90% 97% 87%
15 vi 09/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 83% 81% 67%
16 lu 12/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 94% 75% 70%
17 ma 13/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 76% 86% 65%
18 mi 14/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 79% 90% 70%
19 ju 15/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 71% 77% 55%
20 vi 16/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 90% 72% 65%
21 lu 19/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 83% 75% 62%
22 ma 20/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 94% 86% 81%
23 mi 21/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 76% 81% 62%
24 ju 22/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 96% 67% 64%
25 vi 23/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 84% 71% 60%
26 lu 26/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 91% 91% 83%
27 ma 27/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 76% 88% 67%
28 mi 28/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 84% 66% 55%
29 ju 29/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 76% 87% 66%
30 vi 30/08/19 Piezas soldadas 1000 x 500 91% 88% 81%
31 lu 02/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 64% 89% 57%
32 ma 03/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 97% 76% 74%
33 mi 04/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 73% 82% 60%
34 ju 05/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 83% 69% 57%
35 vi 06/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 94% 81% 77%
36 lu 09/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 93% 74% 69%
37 ma 10/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 93% 82% 76%
38 mi 11/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 99% 79% 78%
39 ju 12/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 74% 87% 64%
40 vi 13/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 90% 75% 67%
41 lu 16/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 83% 73% 61%
42 ma 17/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 94% 86% 81%
43 mi 18/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 94% 90% 84%
44 ju 19/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 74% 65% 48%
45 vi 20/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 96% 94% 90%
46 lu 23/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 79% 75% 59%
47 ma 24/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 91% 79% 72%
48 mi 25/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 76% 90% 68%
49 ju 26/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 96% 77% 74%
50 vi 27/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 84% 84% 71%
51 lu 30/09/19 Piezas soldadas 1000 x 500 91% 73% 67%
117
52 ma 01/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 97% 81% 79%
53 mi 02/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 89% 67% 59%
54 ju 03/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 71% 63% 45%
55 vi 04/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 83% 82% 68%
56 lu 07/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 94% 66% 63%
57 ma 08/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 76% 93% 70%
58 mi 09/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 84% 73% 62%
59 ju 10/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 87% 88% 77%
60 vi 11/10/19 Piezas soldadas 1000 x 500 86% 85% 73%
TOTAL 85% 80% 69%
Fuente: Elaboración propia
Productividad
Pre test Post test
69%
51%
Pre test
Post test
118
incremento en la productividad, y por consecuente, aplicar el ciclo Deming es beneficioso.
119
Tabla 27. Presupuesto en los materiales
INVERSIÓN EN LOS MATERIALES
Descripción Cantidad Valor unitario (S/.) Valor total (S/.) Fuente Financiera
Recolección y analisis de datos iniciales
Impresiones 1800 S/ 0.10 S/ 180.00 Empresa
Cronómetro 8 S/ 17.00 S/ 136.00 Empresa
Coordinación con Jefe de produccion
Impresiones 24 S/ 0.50 S/ 12.00 Empresa
Sensibilización con gerencia
Impresiones 45 S/ 0.50 S/ 22.50 Empresa
Alquiler de proyector 3 S/ 40.00 S/ 120.00 Empresa
Plan de distibucion
Impresiones 45 S/ 0.10 S/ 4.50 Empresa
Aplicación del método
Impresiones 45 S/ 0.10 S/ 4.50 Empresa
capacitaciones 8 S/ 200.00 S/ 1,600.00 Empresa
lapiceros 30 S/ 1.50 S/ 45.00 Empresa
Aplicación de distribucion de produccion
Impresiones 240 S/ 0.10 S/ 24.00 Empresa
Alquiler de Grua para movilizar maquinas 4 S/ 150.00 S/ 600.00 Empresa
Pinturas para maquinarias (galones) 8 S/ 52.00 S/ 416.00 Empresa
Anaqueles 6 S/ 80.00 S/ 480.00 Empresa
Pinturas de pared 8 S/ 50.00 S/ 400.00 Empresa
Laptop 2 S/ - S/ - investigador
Escritorio 2 S/ 110.00 S/ 220.00 Empresa
Codificacion de maquinarias y materiales 15 S/ 2.50 S/ 37.50 Empresa
Fluorescente 8 S/ 18.00 S/ 144.00 Empresa
Evaluación y analisis de datos finales
Impresiones 1800 S/ 0.10 S/ 180.00 Empresa
Cronómetro 2 S/ 16.00 S/ 32.00 Empresa
Comparación de resultados
Impresiones 130 S/ 0.10 S/ 13.00 Empresa
TOTAL DE INVERSIÓN DE MATERIALES S/ 4,671.00
120
INVERSIÓN DE PERSONAL
Fuente Finan-
Descripción Cantidad Valor unitario (S/.) Valor total (S/.)
ciera
Recolección y análisis de datos iniciales 250 S/ 9.00 S/ 2,250.00 Empresa
Coordinación con jefe de producción 35 S/ 27.00 S/ 945.00 Empresa
Sensibilización con gerencia 8 S/ 27.00 S/ 216.00 Empresa
Plan de distribución 17 S/ 9.00 S/ 153.00 Empresa
Evaluación del Producción 70 S/ 9.00 S/ 630.00 Empresa
Aplicación del método 140 S/ 11.00 S/ 1,540.00 Empresa
Aplicación de distribución de producción 320 S/ 11.00 S/ 3,520.00 Empresa
Evaluación y análisis de datos finales 160 S/ 9.00 S/ 1,440.00 Empresa
Comparación de resultados 15 S/ 9.00 S/ 135.00 Empresa
TOTAL DE INVERSIÓN DE TALENTO HUMANO S/ 10,829.00
2.9. Financiamiento
121
2.10. Análisis económico y financiero
Mediante el análisis que se presentará, en primer lugar, se puede observar las ventas antes
y después de la implementación Ciclo Deming.
122
ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
INVERSIÓN S/ 15,500.00
TASA 15%
FLUJO DE CAJA
INGRESOS: Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INCREMENTO DE VENTAS 24,890.00 24,900.00 25,300.00 25,500.00 25,600.00 25,600.00 25,850.00 26,500.00 28,880.00 28,850.00 27,800.00 28,500.00
TOTAL INGRESOS 24,890.00 24,900.00 25,300.00 25,500.00 25,600.00 25,600.00 25,850.00 26,500.00 28,880.00 28,850.00 27,800.00 28,500.00
EGRESOS:
INCREMENTO DE COSTOS VARIABLES 12,000.00 12,100.00 12,200.00 12,230.00 12,235.00 12,235.00 12,500.00 12,250.00 12,670.00 12,550.00 12,000.00 12,150.00
INCREMENTO DE COSTOS FIJOS 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
TOTAL EGRESOS 19,500.00 19,600.00 19,700.00 19,730.00 19,735.00 19,735.00 20,000.00 19,750.00 20,170.00 20,050.00 19,500.00 19,650.00
INVERSIÓN 15,500.00 - - - - - - - - - - - -
FLUJO CAJA ECONÓMICO - 15,500.00 5,390.00 5,300.00 5,600.00 5,770.00 5,865.00 5,865.00 5,850.00 6,750.00 8,710.00 8,800.00 8,300.00 8,850.00
Figura 50. Flujo de caja
Fuente: Elaboración propia
123
Tabla 30. Van y Tir
VA S/33,622.29
INVERSIÓN S/15,500.00
VAN S/18,122.00
TIR 36%
Fuente: Elaboración propia
El costo de oportunidad es del 15%, es la rentabilidad mínima que exige la mejora que
recupera los gastos realizados para llevar a cabo la mejora, este porcentaje es dado por la
misma empresa Emmsegen. El Valor actual neto es mayor a 0 por lo que se deduce que el
proyecto es viable. Posteriormente la Tasa Interna de retorno (TIR) resulta un 36% mayor
al costo de oportunidad COK 15%, por lo tanto, la implementación del Ciclo PHVA es
rentable y beneficiosa para la organización.
- Beneficio / Costo
Después de elaborar la caja de flujo se obtiene el valor actual que es de S/. 33,622.29 y la
inversión de toda la investigación e implementación es de S/ 15,500.00, para evaluar el
beneficio costo es la relación entre ellos dos, dando un total de S/ 2.17
B/C S/33,622.29
S/15,500.00
S/2.17
Por lo tanto, se deduce que por cada sol invertido se obtiene o se gana S/ 1.17.
124
III. RESULTADOS
125
3.1. Estadística Descriptiva
La estadística descriptiva se emplea para describir las características principales de un
conjunto de datos. (González de Buitrago, 2010). Resume la información contenida en los
datos reconocidos.
- Fase 1: Planificar
ANTES DESPUÉS
86%
32%
PLANIFICAR
Figura 52. Planificar - antes y después
Fuente: Elaboración propia
Mediante el gráfico se puede observar una variación del 54% siendo favorable para la or-
ganización
126
- Fase 2: Hacer
ICLO
Tabla 32. Fase 2: Hacer
CICLO PHVA
FASE 2 ANTES DESPUÉS
HACER 23% 86%
Fuente: Elaboración propia
ANTES DESPUÉS
86%
23%
HACER
Mediante el gráfico se puede observar una variación del 63% siendo favorable para la or-
ganización
- Fase 3: Verificar
CICLO PHVA
FASE 3 ANTES DESPUÉS
VERIFICAR 39% 86%
Fuente: Elaboración propia
127
ANTES DESPUÉS
86%
39%
VERIFICAR
Mediante el gráfico se puede observar una variación del 47% siendo favorable para la or-
ganización.
- Fase 4: Actuar
Tabla 34. Fase 4: Actuar
CICLO PHVA
FASE 4 ANTES DESPUÉS
ACTUAR 23% 86%
Fuente: Elaboración propia
ANTES DESPUÉS
86%
23%
ACTUAR
128
Mediante el gráfico se puede observar una variación del 63% siendo favorable para la or-
ganización y igual que la fase 1.
CICLO PHVA
FASES ANTES DESPUÉS
PLANIFICAR 32% 86%
HACER 23% 86%
VERIFICAR 39% 86%
ACTUAR 32% 86%
Fuente: Elaboración propia
ANTES DESPUÉS
100%
90% 86% 86% 86% 86%
80%
70%
60%
50%
39%
40% 32% 32%
30% 23%
20%
10%
0%
PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Como se puede observar en el gráfico hubo un aumento favorable para la empresa Emmse-
gen, con las 4 fases: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar en el antes y después.
129
3.1.2. Análisis descriptivo de la Variable Dependiente: Productividad
130
La productividad tuvo un incremento del 18% en la empresa Emmsegen después de aplicar
el Ciclo Deming siendo beneficioso para la organización.
69%
51%
131
3.1.2.1. Dimensión 1: Eficiencia
132
EFICIENCIA
Pre test Post test
80%
71%
Pre test
Post test
133
En el presente cuadro estadístico se observa la comparación de la eficacia en un antes y un
después, el mínimo antes y después de la implementación del Ciclo Deming fue del 37,00
y 63,00 respectivamente, además la media antes y después del Ciclo Deming, fue del
70,56% y 80,51% respectivamente. En cuanto a la desviación estándar antes y después del
Ciclo Deming, fue de 14,084 y 8,436 respectivamente.
EFICACIA
Pre test Post test
80%
71%
Pre test
Post test
134
3.2. Estadística Inferencial
Dado que la base de la inferencia estadística es la formulación de un modelo de probabili-
dad para describir los datos, una comprensión de la inferencia estadística requiere cierto
conocimiento de la teoría de la probabilidad. En otras palabras, la inferencia estadística
comienza con el supuesto de que los aspectos importantes del fenómeno en estudio se pue-
den describir en términos de probabilidades, y luego se extraen conclusiones utilizando
datos para hacer inferencias sobre estas probabilidades. (Ross, 2017, p.5)
A fin de poder contrastar la Hipótesis (general y especificas), es necesario primero deter-
minar si los datos corresponden a un comportamiento paramétrico, con los cuales se proce-
derá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de medias. Para ello se tiene que
tener en cuenta lo siguiente:
135
3.2.1. Análisis de Hipótesis general
Con el objeto de contrastar la Hipótesis general, es necesario determinar si los datos obte-
nidos de la productividad Pre-Test y productividad Post-Test tienen un comportamiento
paramétrico o no paramétrico, de tal manera como la muestra es de tamaño grande, es decir
mayor a 30, se procederá a realizar el análisis de normalidad mediante Kolmogórov-
Smirnov.
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico
Este estudio será validado a través del programa estadístico SPSS, posteriormente, se pre-
senta los resultados obtenidos:
136
Contrastación de la Hipótesis general
Regla de decisión:
Ho: μPa ≥ μPd
Ha: μPa < μ
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula
137
Tabla 45. Análisis del pvalor de la productividad antes y después
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Sig.
Desv. confianza de la t gl
(bilateral)
Desv. Error diferencia
Media Desviación promedio Inferior Superior
PRODUCTIVIDAD - 20.65274 2.66626 - - -6.676 59 0.000
ANTES - 17.80000 23.13517 12.46483
PRODUCTIVIDAD
DESPUÉS
Fuente: Elaboración propia
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico.
138
De la Tabla 42 se puede determinar que la significancia de la eficiencia, antes es 0.013 y
después 0.005, dado que ambos son menores a 0.05, por consiguiente, se establece que
tienen comportamiento no paramétrico. Dado que se quiere saber si la eficiencia ha mejo-
rado, se procederá al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon.
Regla de decisión:
Ho: µeficiencia(a) >µ eficiencia(d)
Ha: µ eficiencia(a) ≤ µ eficiencia(d)
De la Tabla 43, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes 71.4167 es me-
nor que la eficiencia después 85.1667 por consiguiente no se cumple Ho: µeficiencia(a) >µ efi-
ciencia(d), por tal razón se rechaza la hipótesis nula de El Ciclo Deming no aumenta la efi-
ciencia en el área de producción de la empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao,
2019.y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que
el Ciclo Deming aumenta la eficiencia en el área de producción de la empresa Metalmecá-
nica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019.
139
Regla de decisión:
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico
140
Tabla 49. Pruebas de normalidad de la eficacia antes y después
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico gl Sig.
EFICACIA ANTES 0.085 60 ,200*
Regla de decisión:
Ho: μPa ≥ μPd
Ha: μPa < μ
141
Se ve que la media de la eficacia anterior (70.5667) es menor que la media de la eficacia
posterior (80.5167), por lo cual no se cumple Ho: μPa ≥ μPd, por lo tanto es inaceptable la
hipótesis nula de que el Ciclo Deming no aumenta la eficacia en el área de producción de
la empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019 y se acepta la Hipótesis de in-
vestigación o alterna, por lo cual se demuestra que el Ciclo Deming aumenta la eficacia en
el área de producción de la empresa Metalmecánica Emmsegen S.A.C, Callao, 2019. Para
ver que el análisis es el correcto, se procede al análisis mediante el pvalor o significancia
de los resultados de la aplicación de la prueba de T student a ambas productividades.
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula
142
IV. DISCUSIÓN
143
Para la presente investigación titulada “Aplicación del ciclo Deming para aumentar la pro-
ductividad en el área de producción de la empresa metalmecánica Emmsegen S.A.C, Ca-
llao, 2019”, se obtuvo resultados favorables al igual que en las investigaciones de Elias
(2017), Grados y Obregon (2016) y Espinoza (2016).
144
Posteriormente, se analizó los resultados obtenidos en la presente investigación se logró
comprobar que la implementación del Ciclo Deming si mejora la productividad en el área
de producción de tarjetas ya que las cifras indican que antes de aplicar la variable depen-
diente la productividad era de 87% y después de la implementación en el área de de pro-
ducción de tarjetas se obtuvo en la productividad un 95%, por consiguiente hubo una me-
jora de 8%, coincidiendo así con lo logrado en la investigación de Alejandra (2016) “Pro-
puesta de mejora para incrementar la productividad en un proceso de personalización de
tarjetas” del Instituto Politécnico Nacional.
145
V. CONCLUSIONES
146
Una vez realizado el análisis y contraste de resultados se concluye que:
147
VI. RECOMENDACIONES
148
Con la presente tesis se pretende dejar un sustento para las futuras generaciones, donde se
demuestre que al implementar o aplicar el ciclo Deming aumenta la productividad, por ello
se recomienda lo siguiente:
149
REFERENCIAS
150
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156
ANEXOS
Anexo 1. Matriz de consistencia
157
Anexo 2. Autorización de la empresa - Confiabilidad
158
Anexo 3. Entrega de EPP
ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
EMPRESA: Código: FR-EPP-001
ÁREA DE TRABAJO: Versión: 0
FECHA DE REVISIÓN: Fecha:
ELABORA: Página: 1 de 1
EQUIPO DE SEGURIDAD
RESPIRADOR Y
IMPERMEABLE
DIELECTRICO
CHALECO DE
GUANTES DE
INDUSTRIAL
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
PANTALON
AUDITIVOS
CASCO DE
BOTAS DE
CARNAZA
OSCUROS
FIRMAS
TAPONES
No. NOMBRE PUESTO
FAJA DE
FILTROS
CLAROS
ZAPATO
LENTES
LENTES
POLOS
BOTA
HULE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FIRMAS:
159
Anexo 4. Auditoria para el completo EPP
INSPECCIÓN DEL PERSONAL SI CUENTA CON EL EPPS COMPLETO
EMPRESA: Código: FR-IP-001
ÁREA DE TRABAJO: Versión: 0
FECHA DE REVISIÓN: Fecha:
ELABORA: Página: 1 de 1
EQUIPO DE SEGURIDAD
RESPIRADOR Y
IMPERMEABLE
DIELECTRICO
CHALECO DE
GUANTES DE
INDUSTRIAL
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
PANTALON
AUDITIVOS
CASCO DE
BOTAS DE
CARNAZA
OSCUROS
OBSERVACIONES
TAPONES
No. NOMBRE PUESTO
FAJA DE
FILTROS
CLAROS
ZAPATO
LENTES
LENTES
POLOS
BOTA
HULE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N/A: NO APLICA
FIRMAS:
160
Anexo 5. Registro de capacitación
Código: FR-RC-001
FORMATO Versión: 0
REGISTRO DE CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CICLO DEMING Fecha:
(45 MINUTOS) Página: 1 de 1
E mp re s a :
P ro y e c to :
d e l d ía :
P e rio d o
a l d ía :
TEMAS FECHAS
L
L
L
L
L
L
L
PARTICIPANTES
FIRMAS SEMANALES
NOMBRES Y APELLIDOS
LUNES LUNES LUNES LUNES LUNES LUNES LUNES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Firmas:
161
Anexo 6. Lista de asistencia de capacitación
Código: FR-LAC-001
FORMATO
Versión: 0
Fecha:
LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CICLO DEMING Página: 1 de 1
MARCAR EL TIPO
Charla Duración de 5 a 45 minutos
Difusión Se da conocer documentos del sistema de gestión como procedimientos, manuales, instructivos, etc.
Inducción Para personal nuevo
Capacitación Duración mínimo una hora, se debe evaluar la eficacia a través de exámen u otro método
Entrenamiento Práctica o taller donde se da a conocer el funcionamiento de equipos o puesta en marcha de algo, etc.
Simulacro de Emergencia Se ponen a prueba brigadas, equipos de emergencia y participación general
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Firmas:
162
Anexo 7. Validación de juicio de expertos N°1
163
Anexo 8. Validación de juicio de expertos N°2
164
Anexo 9. Validación de juicio de expertos N°3
165
Anexo 10. Auditoría 001 - Planificar
166
Anexo 11. Auditoría 002 – Hacer
167
Anexo 12. Auditoría 003 - Verificar
168
Anexo 13. Auditoría 004 - Verificar
169
Anexo 14. Auditoria 005 - Ciclo Deming
170