PDF Textil Company
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TESIS
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE
OPERACIONES PARA EL INCREMENTO LA PRODUCTIVIDAD DEL
ÁREA DE COSTURA DE LA EMPRESA CMT DEL SUR S.A.C. –
2022
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Calidad y diseño de procesos productivos
Presentado por:
Milagros Nuñez Rivas
Código ORCID N° 0000-0001-5903-7316
Nuria Lizzeth Sotelo Nuñez
Código ORCID N° 0000-0001-9834-4984
Docente Asesor:
Dra. SILVANA ROSARIO CAMPOS MARTINEZ
Código ORCID No Nº 0000-0001-7031-9576
Chincha, 2022
DEDICATORIA
ii
AGRADECIMIENTO
A la empresa CMT del Sur S.A.C., representada por el Gerente General Ing. José
Luis Gonzales Urquiaga, por brindarnos las facilidades para el proceso de
aplicación de los instrumentos de recolección, y hacer posible la culminación del
estudio.
iii
RESUMEN
iv
ABSTRACT
The sample was made up of 179 operations in the sewing area, chosen by
applying the probabilistic sampling technique.
v
ÍNDICE GENERAL
Pág.
Caratula i
Dedicatoria ii
Agradecimiento iii
Resumen iv
Abstract v
Índice general vi
Índice de figuras viii
Índice de tablas ix
I. INTRODUCCIÓN 10
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13
2.1 Descripción del Problema 13
2.2. Pregunta de investigación general 18
2.3 Preguntas de investigación especificas 18
2.4 Justificación e Importancia 18
2.4.1 Justificación 19
2.4.2 Importancia 20
2.5 Objetivo general 20
2.6 Objetivos específicos 20
2.7 Alcances y limitaciones 21
2.7.1 Alcances 21
2.7.2 Limitaciones 21
III. MARCO TEÓRICO 22
3.1 Antecedentes 22
3.2 Bases Teóricas 30
3.2.1 Variable Automatización 30
3.2.2 Variable Productividad 34
3.2.3 Descripción de la Empresa 41
3.2.3.1 Políticas de la Empresa 42
3.2.3.2 Valores 44
3.2.3.3 Organigrama 45
vi
3.2.3.4 Análisis FODA 46
3.2.4 Departamento de Ingeniería 46
3.2.4.1 Organigrama del Departamento de Ingeniería 48
3.3 Marco conceptual 49
IV. METODOLOGÍA 52
4.1 Tipo y Nivel de la investigación 52
4.2 Diseño de la investigación 52
4.3 Población – Muestra 53
4.4 Identificación de las variables 55
4.5 Operacionalización de las variables 56
4.6 Recolección de datos 57
V. RESULTADOS 58
5.1 Presentación de Resultados 58
5.2 Tratamiento estadístico para la posprueba 63
VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 66
6.1 Análisis descriptivo de los resultados 66
6.2 Comparación de resultados con marco teórico 66
CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 73
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 74
ANEXOS 79
Anexo 1: Matriz de consistencia 80
Anexo 2: Datos Preprueba Indicador Y1 Satisfacción por Atención 81
vii
INDICE DE FIGURAS
Pág.
INDICE DE TABLAS
Pág.
Tabla N° 1 Variables de Eficiencia y Eficacia 37
Tabla N° 2 Variables Causas de tiempos Muertos 38
Tabla N° 3 Operacionalización de variables. 56
Tabla N° 4 Estadística descriptiva indicador y1 preprueba. 59
Tabla N° 5 Distribución Tipo de cliente Y1 60
Tabla N° 6 Comparación estadística descriptiva y1 Preprueba, 66
posprueba.
Tabla N° 7 Resultado de la encuesta atención al cliente. 69
ix
I. INTRODUCCIÓN
10
La presente investigación se ha estructurado teniendo en cuenta el esquema
de investigación propuesto por la Universidad Autónoma de Ica, el mismo que
se encuentra organizado en los siguientes capítulos:
11
En el apartado de anexos, se presentan la matriz de consistencia de la
investigación, el instrumento de recolección de datos y el reporte de
aprobación emitido por el software Turnitin.
Las autoras.
12
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
13
Figura 1. Lista de los países exportadores
Fuente: COMTRADE
14
Figura 2: Evolución de las exportaciones textiles en el periodo Enero-
marzo
Fuente: Sunat
Fuente: Sunat
15
En la actualidad, el problema principal que se percibe en el área de
costura de la empresa CMT del Sur S.A.C. es la baja productividad
ocasionado por diversos factores como: costos por realización de
procesos elevados, necesidad de operarios calificados para realizar
operaciones complejas, exceso de horas de jornada laboral, entre otros.
Haciendo frente a esta situación, la empresa CMT del sur se encuentra
en proceso de implementación y optimización de la producción debido a
las oportunidades de mejora que se han evaluado previamente con
análisis del equipo de dirección de producción, cabe mencionar que la
organización fue ganadora de un concurso de innovación en el año 2020,
esto ha permitido que sea considerada dentro de un programa que
impulsa la generación de startups con participación a nivel mundial,
dentro de los conocimientos adquiridos en el programa se inicia una
oportunidad de mejora.
Como inicio de ejecución del proyecto se ha evaluado contrarrestar
directamente a las operaciones con mayor demanda, bajo esta premisa
se ha elaborado un diagrama de Ishikawa con los principales problemas
que se han encontrado en el área de costura con el fin de elaborar un
plan en busca de una mejora en los tiempos de ciclos, productividad,
calidad del proceso y la competitividad de la empresa.
Con el fin de tener un mayor panorama e identificar las causas de los
problemas que ocasionan la baja productividad, se detalla:
16
Figura 4: Diagrama de Ishikawa
P.E.2:
¿Cómo la aplicación de las operaciones automatizadas mejora la
eficiencia de Tiempo de entrega de pedidos en el área de costura de la
empresa CMT DEL SUR SAC?
18
2.4. Justificación e Importancia
2.4.1. Justificación
La presente investigación tiene como finalidad exponer mejoras
aplicables dentro del área de costura de la empresa CMT del Sur las
cuales permitirán garantizar su competitividad dentro del rubro textil, por
el motivo expuesto se justifica la investigación considerando las
siguientes perspectivas.
Justificación Práctica
El presente trabajo tiene como justificación practica implementar
operaciones con máquinas automatizadas optimizando así los procesos
de producción para una mayor productividad mejorando los métodos y
tiempos de trabajo en el área de costura de la empresa textil CMT DEL
SUR SAC.
Justificación Metodológica
Esta perspectiva se justifica ya que para la presente investigación se
empleará la metodológica con un enfoque cualitativo, de nivel aplicativo,
de tipo no experimental y con un diseño descriptivo. Asimismo, los
resultados que arrojen los análisis serán sometidos a un proceso de
validación.
Justificación Social
En este aspecto de justificación social, al mejorar la productividad y
optimizarlas permitirá que los trabajadores logren un mayor porcentaje
de Eficiencia, y puedan así alcanzar las metas (cuota diaria de
producción) trazados por la empresa siendo eficaces ,obteniendo una
bonificación diaria acorde a su desempeño laboral, logrando también que
a mayor producción en menos tiempo ,no será necesario trabajar una
19
jornada de 12 horas diarias, sino su jornada de 8 horas, teniendo un
ambiente laboral más saludable, descendiendo el nivel de estrés
mejorando las condiciones laborales en la empresa textil CMT DEL SUR
SAC.
Justificación Económica
En este aspecto de justificación económica se busca reducir los costos
y tiempo de la empresa, disminuyendo el dinero que se va invertir ya
sea a mediano o corto plazo, aumentando la rentabilidad y mayor
demanda de producción, mejorando en los aspectos de calidad,
productividad, seguridad y capacidad humana.
2.4.2. Importancia
La importancia del presente estudio se enfoca en demostrar el
incremento de la productividad teniendo como herramienta el análisis
para la optimización del proceso productivo que viene a ser uno de los
mayores retos dentro de las organizaciones del rubro textil, lo expuesto
debido a que esta industria está sujeta a un alto nivel de competitividad.
20
O.E.2:
Indicar como la aplicación de las operaciones automatizadas mejora la
eficiencia de Tiempo de entrega de pedidos en el área de costura de la
empresa CMT DEL SUR SAC.
2.7.2. Limitaciones
• Las restricciones originadas por la pandemia que ha detenido
temporalmente las ferias donde se podían conocer y evaluar
nuevas máquinas para la automatización de operaciones.
• Debido a las restricciones originadas por la pandemia, la visita en
planta de los representantes de las empresas que ofrecen
máquinas con procesos automatizados ha sido suspendida de
manera indefinida, esto perjudica el sistema de automatización
que estamos evaluando por falta de opciones que pueden ser
implementadas en la empresa.
• El corto tiempo en que se realiza el proceso de investigación ya
que no permite cerrar el ciclo hasta la validación de las propuestas.
• La escasez de empresas que empleen un sistema automatizo en
las operaciones que se realizan en el área de costura que nos
pueda servir de referencia en nuestra investigación.
• La poca accesibilidad a la información histórica de la empresa para
la toma de decisiones.
21
III. MARCO TEÓRICO
3.1. Antecedentes
Al revisar las fuentes físicas y virtuales se ha podido ubicar trabajos que
guardan relación indirecta con cada una de nuestras variables, siendo
estos valiosos aportes:
Internacionales
Auz (2020), realizó el estudio titulado: Análisis de la eficiencia del
costo de producción a partir de la Automatización de procesos, en
las empresas de confecciones textiles en los sectores norte y valle
de los Chillos de la ciudad de Quito. Universidad Politécnica Salesiana
Ecuador, para optar el título profesional de maestría en administración
de empresas, la investigación de tipo científica teniendo nivel histórica y
descriptiva, la muestra obtenida para esta investigación se obtuvo de 15
empresas del mercado de las confecciones textiles. La técnica que se
empleó fue la encuesta, considerando 3 variables: proceso de
producción, costos de producción y resultados, trabajando con los
criterios de automatización, tiempos de fabricación, inversión y personal
operativo. Teniendo como resultado 1 en el proceso de producción en
los puntos de inversión en sistemas de gestión de calidad el 20% de las
empresas textiles cuenta con certificación ISO, el 30% prefieren trabajar
con un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura(BPM), y un 50%
demuestra interés en la certificación de una norma de calidad y a lo que
refiere en automatización de la planta de producción las empresas
textiles tienen las posibilidades de obtener un mejor recurso al nivel del
41% y 70%,considerando que automatizar una planta es costoso y de
muy alto riesgo, siendo un 90% de los equipos importados, siendo el
valor promedio de inversión de las empresas encuestadas y el resultado
de la productividad promedio en los últimos 5 años tienen como resultado
que sin inversión en maquinarias automatizadas la productividad será al
20%, invirtiendo entre $5,000 y $50,000 la productividad será de un 40%,
y si se invierte más de $50,000 la productividad será de un 30%,teniendo
22
como porcentaje final de productividad un 10% a una inversión superior
de $50,000, resultado 2 del costo de producción arroja que el costo de
desperdicio y mantenimiento surge del área de corte donde la
tecnificación es mayor, por lo tanto el nivel de mantenimiento es igual,
ya que evita desperdicios, el promedio de desperdicios frente a la
producción y al mantenimiento son los siguientes porcentajes, de 0% a
5%, de 6% a 10%, y de más de 10%, siendo el método de asignación de
costo que un 50% de las empresas utilizan unidades de producción, el
20% tiempo de maquinaria, y el 30% tiempos de fabricación, y como
resultado final de relación porcentual costo de producción vs venta entre
un 40% a 55%, 56% a 65% y más del 65%, relación porcentual resultado
vs ventas se tiene los porcentajes menos del 0%,entre un 1% a
15%,entre 16% a 30% y más del 30%. Esta investigación concluye que
al hecho de no haber procesos automatizados se vuelve ineficiente el
costo de producción, a mayor proceso de automatización mayor será la
ganancia de las empresas.
Comentario: El estudio demuestra que, con la inversión en máquinas
automatizadas la productividad obtenida es proporcional a lo invertido.
23
para la empresa en crecimiento con la visión de mejora y optimización
de procesos llevando a cabo la automatización.
Comentario. El antecedente muestra relación directa con la
investigación, el enfoque de innovación con visión de incremento de
producción, los resultados obtenidos servirán como base para contrastar
con las variables del estudio.
24
Romero (2007), realizó la investigación con título: Estudio del costo
beneficio con la implementación de máquinas automatizadas para
incrementar la productividad en la fábrica Produtexti S.A.
Universidad Técnica de Ambato, para optar el título de Ingeniero
Industrial en Procesos de Automatización, la investigación corresponde
al enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño experimental, la
muestra de estudio se analizó de acuerdo a los últimos nueve años de
acuerdo a la demanda que se obtuvo, teniendo cuatro referencias que
son 520(bóxer), 135(calzoncillo), 840 (panty),y 25(BVD), utilizando como
instrumento el estudio de métodos ,la medición del trabajo técnica que
se permitirá saber con tiempo real el proceso de cada producto y a la vez
de los tiempos improductivos. Teniendo como resultado una inversión de
$31.754,82 que será pagado en 5 años plazos, con un valor de
12.3%(TMAR) siendo menor que el 31%(TIR) tasa interna de retorno,
por lo que demuestra que el proyecto realizado es el adecuado,
demostrando que el uso de las máquinas automáticas es más
conveniente ayudando a incrementar la producción.
Conclusión, se conoce el tipo de máquinas que se utilizan en los módulos
de la empresa, determinando áreas que mayor tiempo implica teniendo
las condiciones necesarias, se conoció mediante la determinación de los
tiempos de producción la capacidad real de cada producto, donde se
consideró los cambios entre las máquinas manuales y las máquinas
automáticas, haciendo de conocimiento los beneficios que ocasionan
esta nueva tecnología, se estableció la producción diaria de cada
módulo, donde se consideró la docena como unidad para las
operaciones y comparaciones que se utilizaron, teniendo la empresa
máquinas automáticas, es más factible que se memoricen las puntadas
con las que se debe trabajar cada producto, cortando automáticamente
los hilos a través de un sistema neumático, logrando la productividad,
eliminando residuos de hilos, teniendo como producto final una prenda
de buena calidad y que cumple con las necesidades del cliente,
disminuyendo los tiempos improductivos que se tiene en la empresa
Produtexti con las maquinas manuales, comprobando que se recupera
25
la capital total y la ganancia a un 46.26%, beneficiando así a las
empresas textiles.
Comentario: La investigación tiene relación directa con las variables del
estudio y demuestra que el cambio de operaciones manuales por
operaciones automatizadas proporciona diversos beneficios a la
empresa.
26
Nacionales
Navarro (2019), con tesis titulada: Diseño de un sistema automatizado
en el área de corte de la línea de producción de sacos de
polipropileno para mejorar la productividad de la empresa perusac
e.i.r.l. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, para optar el
título de Ingeniero Industrial, la investigación de demostrativa,
cuantitativa y experimental.
Su investigación demuestra que la implementación del sistema
automatizado elimina las causas que originan la baja productividad
obteniendo un beneficio anual de s/. 107,363.10 sobre la empresa.
En conclusión, el resultado del análisis costo beneficio anual, se
determina que por cada sol invertido se obtiene 15,20 soles, asimismo,
da un plazo de retorno de inversión en un plazo de 151 días, siendo un
proyecto viable y rentable para la empresa PERUSAC E.I.R.L.
Comentario. El antecedente en mención guarda relación directa con la
investigación, bajo la misma premisa, los resultados se evalúan
mediante la rentabilidad obtenida y el autor demuestran en el análisis
los beneficios para la empresa.
27
proceso de envasado y sellado. Los 3 principales resultados obtenidos
evidencian que, al implementar el sistema automatizado de envasado y
sellado, la productividad mejora a un 92.31%, y que, al reemplazar las
operaciones manuales por automáticas en el proceso de envasado y
sellado, el tiempo operativo se reduce totalmente a un 48.05%, y por
último mejora la calidad del producto final con un 10.62%, teniendo claro
que la calidad en buen estado mejora en unos 39,996 frascos. Así, se
concluye que la investigación reduce el personal operativo en un 60%,
los cuales pueden asignarse a otras operaciones para beneficio de la
empresa, y reducir también el riesgo de contaminación cruzada,
afirmando que la propuesta de automatización del proceso de envasado
y sellado es rentable con un periodo de recuperación de inversión de dos
años, que a su vez puede adaptarse para trabajar con otros productos
del rubro cambiando solo los cabezales de inyección y del sellado, con
una productividad del 92.31%, reduciendo los tiempos en un 48.05% y
mejorando la calidad a un 10.62%.
Comentario: La investigación tiene relación directa variables y demuestra
una mejora en la productividad reduciendo el tiempo operativo, y así los
operadores son asignados a otras operaciones para beneficio de la
empresa. También afirma una mejora en la calidad de su producción.
28
empresa generará mayores ingresos, asimismo mejora la calidad de vida
de sus trabajadores. Se realizó un comparativo entre la tecnología
obsoleta la cual realiza 18 acciones en 2823 segundos y la nueva
tecnología que realiza 16 acciones en 2349 segundos por tanto se
obtiene un incremento de 17% más en rapidez de producción. En
conclusión, se pudo evaluar los indicadores de comparación resaltando
los siguientes cambios notables: la capacidad operativa incrementa hasta
un 16.7% con una efectividad producida del 33% más con respecto a la
tecnología obsoleta, un incremento de la productividad de 8% más con la
nueva tecnología en maquinaria y una producción media de 15 toneladas
más por día lo cual comprueba el cumplimiento de la propuesta de
mejorar los niveles de productividad.
Comentario: la investigación ha demostrado tener una relación directa
con las variables del presente estudio, en ambos casos con la
implementación de la nueva tecnología en maquinarias se obtiene un
incremento de la productividad generando mayor ingreso para la
organización y permitiendo su competitividad dentro de sus mercados.
29
Comentario: La presente investigación guarda relación directa con las
variables del estudio y demuestra el beneficio económico porcentual a
costo invertido.
Locales o regionales
No se han encontrado estudios locales o regionales relacionas a la
investigación.
30
del flujo de producción y de operaciones de uso tecnológico, la
elección e implantación de tecnología requerida (equipos,
instrumentos, entre otros).
Automatización industrial
Ponsa y Granollers (2013) afirman que la mejora de la calidad y la
reducción de costos en la producción son las condiciones
fundamentales que son contribuidas por la automatización industrial.
31
Fases para la puesta en marcha de la automatización
Automatización
Refiere principalmente a la puesta en marcha de los procesos
automatizados que dividiéndose en: observación del proceso,
selección del automatismo, definición de entrada y salida del
automatismo y generación del GRAFCET.
Supervisión
Aplicación de GRAFCET como control de las etapas de
funcionamiento de la máquina/ proceso, mientras que la guía
GEMMA muestra la presencia de participación humana.
Interacción
En esta etapa se debe precisar la participación del operario
mediante el diseño de un panel de mando basado en las
acciones físicas sobre los dispositivos.
Implementación
Fase de programación del automatismo basado en el
conocimiento del operario para su desarrollo.
Pruebas
Una vez implementado el automatismo, se verifica en esta fase,
observar el desarrollo del proceso e interactuar con el mismo
mediante el panel de mando con el fin de hacer frente a
problemas.
32
Figura 5: Fases para la puesta en marcha de la automatización
Objetivos de la automatización
Sanchez (2011) refiere que la automatización tiene como principales
objetivos:
33
• Simplificar el mantenimiento de manera que el operario no
requiera conocimientos específicos para el desarrollo del
proceso productivo.
34
Se puede concluir que la productividad es la capacidad de
manufacturar con resultados rentables, encargándose de determinar
y calcular el total de bienes y servicios que se utilizarán para ser
producidos, dependiendo por cada elemento, permitiendo con
exactitud lo que un trabajador produce durante una jornada de trabajo
sea óptimo.
Teorías de Productividad
García (2020), Se define que la productividad al valor de los bienes y
servicios, que se divide de los valores utilizados como recursos, que
se han utilizados como insumos.
35
Mediciones de la productividad
Según Castilla (2020), aplican tres criterios de acuerdo a lo que la
industria fabrica, y se calcula de la siguiente manera:
Figura 7: Productividad
36
• Materiales: medidas de los productos que se van a producir
entre el dinero que se utilizara en la compra.
Indicadores de la productividad
Para que una empresa pueda trabajar en óptimas condiciones, debe
tener un sistema, donde se involucren a todo el personal del trabajo
sin importar el cargo, estas deben funcionar con adaptación, ya que
es el punto final de todo el esfuerzo y la mezcla de los todos los
recursos humanos, materiales y económica, que funcionan en una
empresa, según Gracia (2012), las variables fundamentales son:
37
Tabla N° 2: Variables Causas de tiempos Muertos
Eficiencia
García (2012) dentro de su investigación refiere que se puede decir
que la eficiencia es el manejo acertado de los recursos que se han
utilizados, como también la capacidad disponible en horas - hombres
y horas - maquinas, para así poder obtener una buena productividad,
estos obtenidos según los turnos en el tiempo prudente.
Rivera (2016) menciona dentro de su investigación que la eficiencia
se refiere a la relación de costes – beneficio de los procesos que se
realizan dentro de una organización. Asimismo, como la relación entre
los recursos empleados y resultados obtenidos.
Eficacia
García (2012) menciona que se puede decir que la eficacia es el logro
de los resultados deseados, y cuando se habla de una actividad en
particular, es eficaz cuando se cumple con el objetivo deseado, estos
pueden ser en calidad como en cantidad.
Mejora continua
En relación Bustamante y Bocangel (2020) refiere que es toda aquella
actividad que tiene como objetivo buscar aumentar la satisfacción a
los clientes y los propios requisitos de la organización, es una
metodología donde se mejora los procesos de la producción,
utilizando herramientas a fin de que el producto destaque en el
mercado.
38
Cabe que mencionar que en Alarcón (2017) define que la mejora
continua es pieza importante para el éxito empresarial en esta época
donde frecuentemente hay cambio, buscando mejorar los procesos
empleados donde exista la disciplina en calidad, productividad,
satisfacción a los clientes, los tiempos de ciclos y los costos a utilizar.
Gudiel (2018) añade que existen dos maneras de poder mejorar la
calidad: mediante la mejora del proceso productivo o avance evolutivo
(tecnológico), dando que, si la empresa no cubre en poder invertir los
gastos tecnológicos, la única manera de mejorar es a través de un
sistema de mejora continua.
Quiñones y Salinas (2016) mencionan sobre la mejor continua que la
ejecución de ello mejora el conocimiento de las empresas u
organizaciones, siguiendo un conjunto de sistemas de gestión, donde
promueva la participación de todo el personal y sobre todo la cultura
de calidad, utilizando sus capacidades intelectual y creativa.
Ciclo PHVA
Es una herramienta de mejora continua o también llamada ciclo
Deming, y tiene como propósito establecer la mejora para los
productos o servicios que se ofrece, sin duda alguna mejorando la
calidad y la competitividad, optimizando los costos y mejorando la
productividad de las empresas, estos cuatros etapas son:
Etapa Plantear
En esta etapa se define los objetivos que la empresa desea
alcanzar y se elabora los cambios que se realizaran, para
39
obtener un resultado esperado teniendo como prioridad las
necesidades del cliente.
Etapa Hacer
Se realiza lo que se planeó en la primera etapa, definiendo los
recursos necesarios, esto debe considerarse como un
experimento, se recomienda realizar una base de ensayo.
Etapa Verificar
Se comprueba si el plan ejecutado se va desarrollando
adecuadamente y con los resultados estimados, a través del
seguimiento y medición de los procesos que se van a realizar.
Etapa Actuar
En esta etapa se ajusta los cambios que se realizaran para la
mejora continúan, a través de capacitaciones de las áreas
involucradas, esto dependerá que el resultado será favorable, de
lo contrario se tendrá que reestructurar.
PLANTEAR
ACTUAR HACER
VERIFICAR
40
3.2.3. Descripción de la empresa
CMT DEL SUR S.A.C., forma parte del grupo SOUTHERN TEXTILE
NETWORK S.A.C. Y TIMBLE SOURCING S.A.C. inicia su
funcionamiento en Julio del 2003, en los ambientes del local Ex Nicolini,
con el área de CORTE los trabajadores se encontraban afiliados a la
Cooperativa Milenium a partir del 03 de noviembre del 2003 los
trabajadores pasan a planilla con la con la razón social CMT DEL SUR
S.A.C. y se apertura la primera línea de COSTURA con un total de 32
operarios realizando solo modelos BOX-D100, y el área de ACABADOS
teniendo como único cliente ALPHA.
El área de CORTE, se inicia con 3 mesas con medidas aproximada de
2.5 m. cada una con un solo turno y un aproximado de 20 trabajadores.
En el 2004 ingresa el cliente DICK generando un crecimiento en la carga
de producción y se crea el 2do turno para la línea de costura, pasando a
ser 145 trabajadores en total.
En Setiembre del 2004 se crea la 2da línea de costura dando inicio sus
labores en 2 turnos.
Para el 2005 se crea la 3era línea de costura, y con el ingreso de otro
cliente importante como CABELAS.
En el primer semestre del año 2006 por el crecimiento de pedidos se ve
la necesidad de aumentar un 3er turno con 1 línea de trabajo sumando
un total de 9 líneas de costura y la ampliación en las áreas de corte y
APT llegando a contar con un total de 826 trabajadores, en marzo del
2007 por la baja producción se reduce ligeramente a 797 trabajadores y
el 4 de abril del 2007 se suspende el tercer turno, el personal se
distribuye entre el 1er y 2do turno quedando un total de 6 líneas en
costura entre el 1er y 2do turno , creándose en el 2008 el área de
lavandería.
En el año 2009 al 2010 se llegó a 8 líneas de trabajo entre el 1er turno y
2do turno.
Ante la necesidad de contar con un local propio y amplio, se inicia la
construcción en marzo del 2010 en un área de 12 000 mt2, dando inicio
41
su operatividad en las nuevas instalaciones el 04/01/2011 en Av.
Industrial S/N parcela 46- CAU 03 de octubre- Chincha Baja-Chincha-Ica
con un total de 721 obreros y 61 empleados.
El 17 de marzo 2011 se realiza la ceremonia de bendición del nuevo local
Chincha Baja.
Visión
Ofrecer las mejores soluciones textiles con un servicio excelente y
flexible.
Misión
Ser el referente en la industria textil peruana, logrando la plena
satisfacción del cliente, desarrollando a nuestros colaboradores y
contribuyente con la sociedad.
Objetivos
Financiero y Operativo
Clientes
Sostenibilidad
Cultura
3.2.3.1. Políticas de la empresa
POLITICA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
CMT del sur S.A.C. está comprometida a mantener estándares éticos
y cumplir los reglamentos aplicables en cuanto a corrupción y
soborno, para lo cual la empresa ha establecido una política contra lo
que pudiera considerarse soborno. La política es aplicable a cualquier
empleado o director de la compañía, así como a los subcontratistas y
proveedores en general.
Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:
a) CMT del sur, prohíbe estrictamente los sobornos en cualquier
forma, incluidos los sobornos pagados directa o indirectamente por
medio de un tercero. La prohibición de CMT sobre el soborno
incluye “soborno comercial”. Es decir, el suministro de algo de valor
a un intermediario (por ejemplo, un empleado de un cliente) sin el
conocimiento de las jefaturas o áreas responsable del empleador,
con la intención de influir indebidamente en la conducta comercial
indebida.
42
b) Es deber de las áreas de recursos humanos y jefaturas de CMT del
sur, asegurar el cumplimiento de esta Política, así como los
procedimientos asociados al mismo.
c) Los empleados clientes, proveedores, accionistas, contratistas,
subcontratistas y terceros deben informar a través de los canales
de comunicación establecidos por la campaña, los hechos o actos
que puedan ser considerados como soborno y corrupción.
d) Cualquier trabajador que denuncie de buena fe una violación de la
Política o la realización de cualquier conducta de corrupción o
soborno, estará protegido contra cualquier tipo de represalia.
e) La empresa se abstendrá de recibir o realizar donaciones que no
tengan un fin licito o sobre las cuales exista la sospecha que
servirán para encubrir conductos de corrupción o soborno o para
obtener ventajas en los negocios de CMT.
f) Los trabajadores de la empresa tienen prohibido realizar conductas
tendientes a ocultar, cambiar, omitir o tergiversar registros
contables para ocultar actividades indebidas o que no indican
correctamente la real naturaleza de una transacción registrada.
g) La campaña genera un entorno de transparencia manteniendo los
canales adecuados para favorecer la comunicación de dichos
asuntos al interior de la campaña y coordinando el conjunto de
acciones necesarias para prevenir, detectar y dar respuesta a las
posibles situaciones de soborno y corrupción.
h) Promover al interior de la campaña concientización sobre las
mejores prácticas relacionadas con la prevención y control del
riesgo de soborno y corrupción.
i) La compañía cuenta con un medio de reporte de carácter
confidencial y anónimo denominada comunicaciones
confidenciales para que colaboradores informen sobre conducta
deshonestas por parte de nuestros empleados o terceros.
j) La vinculación de empleados y terceros se debe realizar de
acuerdo con lo establecido en los procedimientos existentes en la
compañía.
43
k) La compañía pondrá en práctica actividades de capacitación y
divulgación necesarias para fortalecer la cultura de prevención y
control en materia de riesgos vinculados en operaciones, negocios
o transacciones internacionales.
l) La compañía tiene una política de sanciones que regula las
consecuencias que genera el cumplimiento y el incumplimiento de
la política.
m)La compañía podrá reportar las autoridades competentes los actos
de soborno y corrupción identificados en las investigaciones o
labores previa de verificación.
3.2.3.2. Valores
Respeto
Calidad
Innovación
Trabajo en equipo
Responsabilidad social
Confianza
Exclusividad
Sostenibilidad
Honestidad
Profesionalismo
Bienestar
Espíritu inventivo
44
3.2.3.3. Organigrama
Gerente General
Pull
Inspectores Auditor
Manuales Auditoria
45
3.2.3.4. ANALISIS FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Trabajo en equipo • Alianza estratégica con
• Optimización de tiempos clientes
• Desarrollo de proyectos de mejora • Capacitaciones continuas
• Mejora continua
DEBILIDADES AMENAZAS
• Falta de medición de trabajo • Departamento previos en otra
• Personal saturado cuidad
• Planificación estratégica • Déficit de personal operario
capacitado
Misión
Promover ingenieros con las aptitudes necesarias para cumplir con el
liderazgo, optimización y gestión como responsables de los diferentes
sectores de producción.
Objetivos
• Seguimiento en los procesos productivos
• Análisis de mejoras en los diversos procesos
• Organizar las funciones relacionadas al área de ingeniería.
• Establece métodos a utilizar en el proceso de fabricación del
producto
46
• Determina técnicas que optimicen tiempos
• Manejo de tecnologías
• Soporte de producción
• Mejora continua
Valores
• Responsabilidad
• Honestidad
• Compromiso Social
• Justicia
• Respeto
• Humanismo
• Solidaridad
• Tolerancia
47
3.2.4.1. Organigrama del Departamento de Ingeniería
El departamento de ingeniería está organizado de la siguiente manera.
Jefatura
Analista de
Analista de Análisista de Analista de Analista de Reclutamiento
Pre
Producción Información Cotizaciones Proyectos de personal
producción
Instructor de
Analista de Analista de Instructor de
pre Digitador
línea secuencias escuela
producción
Instructor de
línea
48
FODA
En el siguiente gráfico se representa un análisis FODA del
departamento de ingeniería.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Mejora de procesos • Formación de líderes
• Optimización de tiempos • Capacitaciones continuas
• Desarrollo de proyectos de mejora • Mejora continua
DEBILIDADES AMENAZAS
• Falta de medición de trabajo • Falta de productividad
• Personal saturado • Falta de competitividad
• Planificación estratégica • Bajo creciemiento industrial
50
Optimizar: Es el uso de manera más eficiente posible de los recursos
con el fin de lograr el mejor resultado de alguna actividad en tiempo,
costo y esfuerzo.
51
IV. METODOLOGÍA
52
Leyenda:
GE: Grupo experimental
O1: Pre test (Prueba de entrada)
O2: Post test (Prueba de salida)
X: “Propuesta”, “Programa”, “Producto”, “Implementación”, etc.
Muestra
Pineda et al (1994) refieren que la muestra es un subconjunto o parte del
universo o población en que se llevará a cabo la investigación. La
muestra debe ser representativa de la población para poder hacer
generalizaciones válidas.
53
Figura 13: El universo y la muestra
N=335,
Z=1.96,
S=0.5,
E=.05, Reemplazando estos valores en la formula “n”.
n= 179 operaciones
54
Muestreo
Pineda et al (1984) indica que el muestreo es el elemento utilizado para
seleccionar la muestra lo cual permite que el estudio se realice en menor
tiempo, con menos costo, posibilita profundizar el análisis, permite mayor
control de las variables.
Variable independiente:
Automatización
Variable dependiente:
Productividad
55
4.5. Operacionalización de variables
Tabla N° 3 Operacionalización de variables
- Cumplimiento en tiempo
Variable Es el resultado de lo Permite obtener Eficiencia programado
dependiente: que se produce en rentabilidad
Razón
relación con los - Cumplimiento de producción
Productividad recursos que se Competitividad Eficacia programada
utilizados
56
4.6. Recolección de datos
Técnica
Arias (2020) indica que las técnicas son las respuestas al ¿cómo hacer?,
permite el avance tecnológico y estrategia de trabajo, en este caso las
técnicas logran concretar los objetivos que se van adquiriendo.
Instrumento.
Arias (2020) expresa que los instrumentos son las herramientas que
sirven como ayuda para lograr el fin del estudio. Se aplican a la población
o muestra del estudio.
57
V. RESULTADOS
58
preprueba, la misma que ayuda a interpretar los datos, y las frecuencias
respectivas derivada de la información recolectada.
60 52
50 42
38
FRECUENCIA
40 34
30
20 13
10
0
Total
SATISFACCION ATENCION AL CLIENTE
Fuente: El Investigador
59
Tabla N° 5 Distribución Tipo de cliente Y1
Satisfacción por atención Preprueba
35 33
30 26
25
FRECUENCIA
21
19 18
20 16 17 16
15 10
10
5 3
0
Indivual Corporativo
Fuente: El Investigador.
60
A.2 PRE_Y2: Tiempo de entrega de pedidos (Lead Time)
Mediana
Fuente: El Investigador.
61
FIGURA N° 15: Análisis de prueba de normalidad Anderson-Darling Indicador y2
TIEMPO DE ENTREGA (LEAD TIME) PREPRUEBA
70
60
50
40
30
20
10
5
0.1
20 25 30 35 40 45 50
Lead Time
Fuente: El Investigador.
62
5.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO PARA LA POSPRUEBA
120
97
100
76
FRECUENCIA
80
60
40
20 5
1
0
Total
SATISFACCION POR ATENCION
Fuente: El Investigador
En el presente grafico se puede observar el índice de satisfacción por
atención al cliente de acuerdo a una encuesta realizada a 179 clientes. A
continuación, se muestran las frecuencias equivalentes en porcentaje.
Nada satisfecho 0%
Ligeramente Satisfecho 0.56%
Un poco satisfecho 2.79%
Muy satisfecho 42.46%
Extremadamente 54.19%
Satisfecho
63
Se considera que el 96.65% de los clientes tienen opiniones de favorables
referente a la satisfacción por atención al cliente. Mientras que el resto
ligera tendencia en contra.
70 60
60
50 44
FRECUENCIA
37
40 32
30
20
10 2 1 3
0
Fuente: El Investigador
64
A.2 POS_Y2: Tiempo de entrega (Lead Time)
FIGURA N° 18: Estadística Descriptiva Indicador Y2
Tiempo de Entrega (LEAD TIME) Posprueba
Mediana
Fuente: El Investigador
N 179
99 AD 2.466
Valor P <0.005 0.8
90 0.6
Porcentaje
50 0.4
0.2
10 P Ref
0.0
1 0.50 0.75 1.00 1.25
0.1 Valor Z
25.0 27.5 30.0 32.5 (Valor P = 0.005 significa <= 0.005)
1
0.1
-4 -2 0 2
Fuente: El Investigador.
65
VI. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
66
FIGURA N° 20: COMPARACIÓN DE MEDIAS SATISFACCIÓN POR ATENCIÓN
Media Post-
Prueba
Media Pre-
Prueba
Total
Fuente: El Investigador
67
FIGURA N° 22: COMPARACIÓN DE MEDIAS LEAD-TIME
Media Pre-
Prueba
Media Post-
Prueba
Total
Fuente: El Investigador
Hipótesis Nula
Hipótesis Alterna
68
Hipótesis Estadística
𝑛 𝑚 2
(𝑓𝑖𝑗− 𝑒𝑖𝑗 )
𝑋2 = ∑ ∑
𝑒𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗=1
HO: µ1 ≥ µ2
H1: µ1 < µ2
2 0 1 5 76 97 179
26.00 21.50 21.50 44.50 65.50
26.000 19.547 12.663 22.298 15.149
69
FIGURA N° 23: PRUEBA DE HIPÓTESIS INDICADOR Y1
Gráfica de distribución
Chi-cuadrada, df=4
0.20
0.15
Densidad
0.10
0.05
Región de Rechazo
0.05
0.00
0 9.488
X x2=191.312
Fuente: El Investigador
INTERPRETACIÓN
Hipótesis Nula
70
Hipótesis Alterna
Hipótesis Estadística
HO: µ1 ≤ µ2
H1: µ1 > µ2
34.71 − 29.99
𝑍=
√1204.78 + 899.40
179 179
𝑍 = 14.17
Error
estándar
de la
N Media Desv.Est. media
Pre-Prueba 179 34.71 4.31 0.32
Post-Prueba 179 29.99 1.13 0.085
71
FIGURA N° 24: PRUEBA DE HIPÓTESIS INDICADOR Y2
Gráfica de distribución
Normal, Media=0, Desv.Est.=1
0.4
0.3
Densidad
0.2
Región
de
Rechazo
0.1
0.05
0.0
0 1.645 Z=14.17
X
Fuente: El Investigador
INTERPRETACIÓN
72
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
73
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
74
Castilla, C. (2020), Propuesta de optimización a través de simulación para aumentar
la productividad del área de corte en una empresa textil [Tesis de pregrado,
Universidad Tecnológica del Perú.]
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/3438/Christian
%20Castilla_Trabajo%20de%20Investigacion_Bachiller_2020.pdf?sequenc
e=4&isAllowed=y
75
Grupo del Banco Mundial (2019). La naturaleza cambiante del trabajo.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/767331554985479543/pdf/
Main-Report.pdf
76
https://www.researchgate.net/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INV
ESTIGACION
77
Textiles Peruanos (2021). Automatización en la industria de la moda.
https://textilespanamericanos.com/textiles-
panamericanos/2021/04/automatizacion-en-la-industria-de-la-moda/
78
ANEXOS
79
ANEXO N° 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL HUARANGO DE LA CIUDAD
DE ICA
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS
P.G.: ¿De qué manera la O.G.: Determinar de qué H.G.: Si se implementa las Variables X1: Automatización X1: [No-Si] Tipo de -Entrevista -Guía de
implementación de las manera la implementación operaciones automatizadas Independiente: de operaciones Investigación: Entrevista
operaciones automatizadas de las operaciones entonces permitirá el X = operaciones automatizadas. Y1: [0-100%] Aplicada -Análisis
permitirá el incremento de automatizadas permitirá el incremento de la automatizadas Y2: [7-40 min] Nivel de Documenta -Formatos
la productividad en el área incremento de la productividad en el área de Variables Y1: Satisfacción por investigación: l Digitales
de costura de la empresa productividad en el área costura de la empresa CMT Dependiente: servicio atendido Descriptivo –
CMT DEL SUR SAC? de costura de la empresa DEL SUR SAC Y=Productividad Correlacional -Encuesta -Cuestionario de
P.E.1: CMT DEL SUR SAC. H.E.1: Si se implementa las en el área de Y2: Tiempo de Diseño de la Preguntas
¿En qué medida la O.E.1: operaciones automatizadas costura de la entrega (Lead Time) Investigación:
implementación de Indicar en qué medida la entonces permitirá empresa CMT Ge: x O1
operaciones automatizadas implementación de incrementar la Satisfacción DEL SUR SAC. Gc: - O2
mejora la Satisfacción por operaciones por atención en el área de
atención en el área de automatizadas mejora la costura de la empresa CMT Población=335
costura de la empresa CMT Satisfacción por atención DEL SUR SAC. Muestra= 179
DEL SUR SAC? en el área de costura de la H.E.2:
empresa CMT DEL SUR Si se implementa las Z=1.96
P.E.2: SAC. operaciones automatizadas S=0.5
¿Cómo la aplicación de las O.E.2: entonces mejorara la E=.05
operaciones automatizadas Indicar como la aplicación eficiencia de Tiempo de
mejora la eficiencia de de las operaciones entrega de pedidos en el
Tiempo de entrega de automatizadas mejora la área de costura de la
pedidos en el área de eficiencia de Tiempo de empresa CMT DEL SUR SAC.
costura de la empresa CMT entrega de pedidos en el
DEL SUR SAC? área de costura de la
empresa CMT DEL SUR
SAC.
80
Anexo 2: Datos preprueba Indicador Y1 Satisfacción por Atención
Item Sat Item Sat Item Sat Item Sat Item Sat
1 40 44 100 87 40 130 60 173 40
2 40 45 100 88 80 131 60 174 60
3 40 46 100 89 100 132 100 175 40
4 20 47 100 90 40 133 80 176 60
5 20 48 60 91 80 134 60 177 60
6 20 49 100 92 40 135 40 178 20
7 20 50 60 93 60 136 60 179 100
8 20 51 40 94 40 137 60
9 20 52 60 95 40 138 40
10 20 53 100 96 80 139 20
11 20 54 40 97 80 140 40
12 20 55 40 98 100 141 20
13 20 56 100 99 100 142 20
14 20 57 60 100 20 143 20
15 20 58 60 101 60 144 20
16 20 59 100 102 80 145 20
17 20 60 60 103 60 146 20
18 20 61 60 104 60 147 20
19 20 62 80 105 20 148 20
20 20 63 100 106 60 149 20
21 20 64 60 107 40 150 20
22 20 65 80 108 60 151 20
23 20 66 40 109 20 152 20
24 40 67 60 110 60 153 20
25 20 68 60 111 40 154 40
26 40 69 60 112 40 155 20
27 20 70 100 113 100 156 20
28 40 71 40 114 60 157 20
29 40 72 40 115 80 158 20
30 20 73 60 116 60 159 20
31 20 74 100 117 20 160 20
32 100 75 80 118 40 161 40
33 100 76 40 119 100 162 100
34 100 77 40 120 100 163 100
35 100 78 40 121 60 164 60
36 100 79 60 122 40 165 40
37 100 80 40 123 60 166 100
38 100 81 60 124 100 167 20
39 80 82 60 125 20 168 40
40 80 83 40 126 100 169 40
41 100 84 80 127 60 170 40
42 100 85 40 128 60 171 40
43 100 86 20 129 40 172 60
81
ANEXO 3: Datos preprueba indicador Y2 tiempo de entrega de pedidos
item Lead item Lead item Lead item lead item lead
1 30.73 43 30.47 85 37.56 127 32.14 169 37.32
2 28.39 44 25.42 86 36.82 128 36.47 170 33.27
3 34.42 45 40.86 87 39.39 129 28.19 171 34
4 34.71 46 41.02 88 36.77 130 34.56 172 31.36
5 25.65 47 35.07 89 37.87 131 32.16 173 32.01
6 30.99 48 39.67 90 39.46 132 37.45 174 41.32
7 40.47 49 41.11 91 38.2 133 32.8 175 38.1
8 34.94 50 38.35 92 30.52 134 38.77 176 41.41
9 32.36 51 35.27 93 27.61 135 37.02 177 38.94
10 35.12 52 33.81 94 41.64 136 36.74 178 38.47
11 26.04 53 36.83 95 40.68 137 33.76 179 28.57
12 31.53 54 37.19 96 31.39 138 34.07
13 38.63 55 36.42 97 40.87 139 33.84
14 34.64 56 36.31 98 25.15 140 25.06
15 38.36 57 33.4 99 34.69 141 41.68
16 31.64 58 37.38 100 28.26 142 33.94
17 37.48 59 31.86 101 32.62 143 38.18
18 39.69 60 33.85 102 33.03 144 35.85
19 35.36 61 40.29 103 34.24 145 41.62
20 35.78 62 35.39 104 40.17 146 36.17
21 38.39 63 36.82 105 26.49 147 25.84
22 38.18 64 26.16 106 41.32 148 41.19
23 33.29 65 27.9 107 32.78 149 35.43
24 36.42 66 32.59 108 37.61 150 38.24
25 28.8 67 34.68 109 35.96 151 37.95
26 33 68 35.38 110 39.41 152 38.68
27 27.09 69 30.47 111 34.96 153 26.66
28 35.16 70 35.96 112 35.83 154 25.63
29 34.61 71 38.95 113 36.83 155 30.18
30 30.16 72 39.74 114 28.58 156 33.3
31 24.75 73 33.14 115 35.09 157 30.75
32 30.98 74 35.55 116 40.56 158 39.04
33 28.36 75 34.27 117 34.14 159 33.1
34 36.15 76 36.13 118 34.8 160 33.33
35 27.21 77 37.1 119 34.14 161 39.62
36 37.47 78 39.6 120 36.74 162 26.84
37 33.25 79 34.05 121 33.53 163 34.63
38 25.3 80 25.13 122 37.36 164 40.34
39 31.89 81 40.53 123 33.66 165 40.18
40 37.06 82 31.01 124 34.28 166 33.68
41 35.69 83 34.31 125 39.94 167 35.67
42 41.07 84 37.06 126 34.44 168 34.35
82
Anexo 4: Datos Posprueba Indicador Y1
Satisfacción Por Atención
Item Sat Item Sat Item Sat Item Sat Item Sat
1 80 43 100 85 80 127 80 169 80
2 100 44 80 86 80 128 100 170 80
3 100 45 100 87 60 129 80 171 100
4 80 46 100 88 100 130 80 172 100
5 100 47 100 89 100 131 100 173 80
6 100 48 100 90 100 132 100 174 100
7 100 49 100 91 100 133 100 175 100
8 100 50 80 92 100 134 80 176 100
9 100 51 80 93 80 135 100 177 100
10 100 52 60 94 100 136 100 178 100
11 80 53 100 95 100 137 80 179 100
12 80 54 100 96 100 138 80
13 100 55 80 97 100 139 100
14 80 56 60 98 80 140 80
15 100 57 80 99 80 141 100
16 100 58 100 100 80 142 80
17 100 59 100 101 100 143 100
18 100 60 100 102 80 144 100
19 80 61 100 103 80 145 80
20 80 62 100 104 100 146 80
21 100 63 80 105 100 147 100
22 100 64 100 106 100 148 80
23 100 65 100 107 80 149 100
24 100 66 100 108 80 150 80
25 80 67 80 109 60 151 80
26 100 68 100 110 80 152 100
27 80 69 80 111 100 153 100
28 80 70 100 112 80 154 100
29 80 71 100 113 80 155 80
30 100 72 80 114 80 156 100
31 80 73 100 115 100 157 100
32 100 74 80 116 80 158 80
33 100 75 80 117 100 159 80
34 80 76 80 118 80 160 80
35 80 77 80 119 100 161 100
36 80 78 80 120 100 162 100
37 40 79 100 121 80 163 100
38 100 80 100 122 80 164 80
39 100 81 100 123 80 165 100
40 80 82 100 124 80 166 80
41 80 83 100 125 80 167 100
42 100 84 80 126 80 168 60
83
Anexo 5: Datos Posprueba indicador y2 Tiempo de entrega (lead time)
Item Lead Item Lead Item Lead Item Lead Item Lead
1 31.8 43 31.86 85 28.76 127 30.73 169 28.18
2 31.97 44 31.45 86 28.03 128 31.39 170 30.98
3 30.29 45 28.88 87 28.37 129 28.38 171 31.27
4 31.19 46 31.76 88 30.06 130 30.96 172 30.67
5 29.01 47 29.14 89 29.26 131 30.4 173 28.41
6 31.55 48 28.6 90 28.04 132 29.02 174 30.24
7 31.4 49 31.72 91 29.26 133 30.63 175 28.97
8 30.82 50 29.81 92 29.46 134 30.76 176 28.91
9 31.42 51 28.15 93 28.95 135 31.01 177 29.26
10 30.01 52 28.85 94 28.65 136 29.51 178 29.85
11 30 53 31.56 95 28.76 137 29.4 179 31.1
12 29.28 54 30.55 96 30.95 138 28.71
13 30.87 55 31.73 97 28.35 139 31.8
14 31.33 56 31.87 98 31.19 140 30.97
15 29.28 57 30 99 30.46 141 30.82
16 30.68 58 28.4 100 29.47 142 29.49
17 30.95 59 29.79 101 30.6 143 30.18
18 28.51 60 31.33 102 29.22 144 30.38
19 30.89 61 31.23 103 29.79 145 30.04
20 30.56 62 31.49 104 29.9 146 31.35
21 28.6 63 31.56 105 28.73 147 31.53
22 29.27 64 28.42 106 29.87 148 31.16
23 29 65 31.81 107 30.14 149 31.13
24 30.71 66 30.89 108 31.51 150 29.58
25 28 67 29.42 109 29.91 151 28.14
26 28.25 68 30.99 110 31.07 152 29.61
27 31.74 69 29.45 111 29.57 153 29.16
28 28.62 70 29.37 112 29.34 154 28.28
29 30.81 71 28.32 113 29.47 155 28.27
30 28.94 72 29.81 114 30.88 156 28.97
31 30.34 73 29.19 115 31.89 157 29.13
32 29.76 74 30.42 116 31.43 158 28.69
33 31.69 75 29.78 117 28.08 159 30.27
34 30.97 76 28.65 118 29.04 160 31.18
35 30.88 77 31.69 119 29.36 161 29.33
36 31.01 78 28.72 120 30.55 162 31.08
37 29.52 79 30.19 121 30.14 163 29.07
38 30.47 80 30.48 122 29.34 164 31.65
39 28.37 81 31.03 123 28.73 165 29.65
40 28.21 82 30.98 124 30.31 166 30.42
41 28.77 83 30.74 125 29.46 167 29.22
42 28.31 84 28.5 126 29.23 168 31.56
84
Anexo 6: Informe de Turnitin al 28% de similitud
85