Proyecta Mesta
Proyecta Mesta
Proyecta Mesta
Lima, Perú
2022
Este trabajo lo dedicamos a nuestros padres, que
han sido el motor para seguir adelante en todo
momento, por el apoyo que nos brindaron en los
momentos difíciles y habernos criado con
valores, principios, esfuerzo, pese a las
adversidades e inconvenientes que se
presentaron.
2
AGRADECIMIENTO
Agradecemos a la empresa DALBE S.A.C. por habernos permitido realizar nuestras
prácticas profesionales.
A nuestros maestros que nos apoyaron a lo largo de nuestro crecimiento profesional.
Agradecemos totalmente a nuestras familias por apoyarnos y motivarnos a seguir adelante.
3
ÍNDICE
RESUMEN ......................................................................................................................... 11
CAPÍTULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA......................................................................... 13
1.1. Razón social .......................................................................................................... 13
1.2. Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa. .............................................. 13
1.1.1. Misión ............................................................................................................ 13
1.1.2. Visión ............................................................................................................ 13
1.1.3. Valores de la Empresa ................................................................................... 13
1.3. Productos, mercado, clientes ................................................................................ 13
1.3.1. Productos ....................................................................................................... 13
1.3.2. Servicios ........................................................................................................ 14
1.3.3. Mercado ......................................................................................................... 14
1.3.4. Clientes .......................................................................................................... 14
1.4. Estructura de la organización ................................................................................ 15
1.5. Información relevante ........................................................................................... 16
CAPÍTULO II
PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA ..................................... 18
2.1. Identificación del problema técnico en la empresa ............................................... 18
2.1.1. Principales problemas en área de fabricación................................................ 18
2.1.2. Problema principal ......................................................................................... 19
2.1.3. Causas del problema ...................................................................................... 21
2.2. Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora ............................................... 23
2.2.1. Objetivo General............................................................................................ 23
2.2.2. Objetivos Específicos .................................................................................... 23
2.3. Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora ......................................... 23
2.4. Justificación del Proyecto de Innovación y/o Mejora ........................................... 24
2.5. Marco Teórico y Conceptual ................................................................................ 25
2.5.1. Fundamento teórico del Proyecto de Innovación y Mejora ........................... 25
2.5.2. Conceptos y términos utilizados .................................................................... 28
4
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.................................................................... 32
3.1. Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual ............................ 32
3.2. Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa. ..... 33
3.3. Análisis de las causas raíz que generan el problema. ........................................... 34
3.3.1. Relación de Causa – Efecto ........................................................................... 36
3.4. Priorización de la causa principal ......................................................................... 36
CAPÍTULO IV
PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA. ................................................................. 39
4.1. Plan de acción de la mejora propuesta .................................................................. 39
4.2. Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de la
mejora. ............................................................................................................................. 46
4.2.1. Consideraciones técnicas ............................................................................... 46
4.2.2. Consideraciones Operativas .......................................................................... 49
4.2.3. Consideraciones ambientales ......................................................................... 49
4.3. Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta. ................................... 50
4.3.1. Materiales ...................................................................................................... 50
4.3.2. Mano de obra ................................................................................................. 51
4.3.3. Máquinas, instrumentos, herramientas y equipos .......................................... 51
4.3.4. Otros recursos ................................................................................................ 52
4.4. Mapa de flujo de valor de la situación mejorada o diagrama de proceso mejorado .
.............................................................................................................................. 53
4.5. Cronograma de ejecución de la mejora ................................................................. 54
4.6. Aspectos limitantes de la implementación de la mejora ....................................... 56
CAPÍTULO V
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA ............................................... 58
5.1. Costo de materiales ............................................................................................... 58
5.2. Mano de obra ........................................................................................................ 59
5.3. Máquinas, instrumentos, herramientas y equipos ................................................. 59
5.4. Otros recursos ....................................................................................................... 60
5.5. Costo total de la implementación de la mejora ..................................................... 61
5
CAPÍTULO VI
Evaluación técnica y económica de la mejora ................................................................. 63
6.1. Análisis cuantitativo ............................................................................................. 63
6.2. Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora ...................................... 64
6.3. Relación beneficio/costo ....................................................................................... 65
6.4. Relación costo/beneficio ....................................................................................... 66
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 68
7.1. Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora ... 68
CAPÍTULO VIII
RECOMENDACIONES ................................................................................................... 70
8.1. Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Innovación y Mejora.
.............................................................................................................................. 70
REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS ............................................................................... 71
6
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla (1): Encuesta de principales problemas en el área de fabricación ............................. 19
7
Tabla (27): Producción mensual después de la mejora ....................................................... 63
8
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico (1): Estructura de la empresa .................................................................................. 15
Gráfico (7): Gráfico de las causas raíz del área de fabricación ........................................... 37
9
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura (1): Logo de la empresa DALBE S.A.C. ................................................................ 16
10
RESUMEN
La empresa DALBE S.A.C. una empresa peruana dedicada a la fabricación y
automatización de máquinas destinadas a la industria alimentaria, y brinda servicios de
reparación, mantenimiento de máquinas y realizar servicios de envasado de productos
también a la industria alimentaria.
11
CAPÍTULO I
12
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
RUC: 10419124333
Razón social: DALBE S.A.C.
Nombre comercial: DALBE
Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Fecha inicio de Actividades: 01 / Mayo / 2004
CIIU: 51502
Dirección legal: Av. Oscar R. Benavides N˚ 1591, Cercado de Lima.
1.2. Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa.
1.1.1. Misión
1.1.2. Visión
Articular con los grupos de interés relevantes las acciones necesarias para fomentar el
desarrollo sostenible de la empresa y de la industria energética y neumática en el Perú.
1.3.1. Productos
• Máquinas envasadoras.
• Mezclador de tambor rotativo.
• Cortadora de chocolate manual.
• Máquina etiquetadora de botellas.
13
1.3.2. Servicios
• Envasado de productos.
• Mantenimiento.
• Reparación.
1.3.3. Mercado
Industria alimentaria.
1.3.4. Clientes
14
1.4. Estructura de la organización
Gerente General
Administración Operaciones
Practicantes
15
1.5. Información relevante
La empresa DALBE S.A.C. una empresa peruana de buena reputación dedicada al diseño,
fabricación, instalación y automatización de máquinas destinadas a la industria alimentaria,
a su vez, brinda servicios de reparación, mantenimiento de máquinas y realizar servicios de
envasado de productos también a la industria alimentaria. La empresa DALBE S.A.C.
cuenta con años de trayectoria en el rubro industrial, creada el año 2004 por el gerente
general Claudio Apaza Sulca.
16
CAPÍTULO II
17
PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA
La empresa DALBE S.A.C., es una empresa cuya zona de operaciones está ubicada en la
Av. Oscar R. Benavides N˚ 1591, en Cercado de Lima. Es una empresa dedicada a la
industria alimentaria.
Se realizó una encuesta a los miembros la empresa en el cual se les pidió indicar los
principales problemas que se presentaron en área de fabricación, dicha encuesta indica:
¿Cuáles son los problemas más importantes que se presentaron en el área de fabricación?
18
Tabla (1): Encuesta de principales problemas en el área de fabricación.
¿Cuáles son los problemas más importantes que se presentaron en el
N°
área de fabricación?
3 Sobrecalentamiento de envasadora.
19
Tabla (2): Diagrama de Pareto #1.
FRECUENCIA DEL
PROBLEMA % % ACUMULADO 80 - 20
PROBLEMA
Demora en llenado de
10 42% 42% 80%
Sémola.
Sobrecalentamiento de
6 25% 92% 80%
máquina envasadora.
Deficiente velocidad
2 8% 100% 80%
de empaquetado.
TOTAL 24 100%
Las causas resultantes del problema principal en el área de fabricación de DALBE S.A.C.
se encuentran en el siguiente gráfico:
21
Gráfico (3): Diagrama de Ishikawa.
CAUSAS EFECTO
PERSONAL MÁQUINA
Reprocesamiento de
sémola derramada
MATERIAL
22
2.2. Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora
El objetivo de este proyecto fue crear el principio de una línea de montaje a tamaño
escala con una cinta transportadora. Este proyecto incluye el diseño y creación del
cuadro eléctrico y de la cinta transportadora. El autómata principal controlará todos
los mecanismos y movimientos de la cinta transportadora. El estado del sistema será
dado por los diferentes sensores, finales de carrera y pulsadores, y las acciones
decididas por la programación del autómata se realizarán por diversos actuadores.
23
Diseño de un sistema mecatrónico para la separación de envases defectuosos de vidrio
mediante la lectura del número de molde.
24
2.5. Marco Teórico y Conceptual
Figura (3)
Elevador con Cangilones
Potenciómetro
Variador de frecuencia
Figura (5)
25
Sensor fotoeléctrico
Los sensores fotoeléctricos son uno de los sensores más utilizados en la industria debido
a que pueden detectar casi cualquier material
como vidrio, plástico, metal, cartón, etc.,
algunos son capaces de detectar objetos a
centímetros de distancia, y otros a metros de
distancia. Figura (6)
26
Motor de Inducción Trifásico
Figura (9)
27
2.5.2. Conceptos y términos utilizados
Sensor
Dispositivo que detecta magnitudes físicas en su entorno,
tales como luz, temperatura, sonido, movimiento, etc.
Bobina
Dispositivo de un componente eléctrico que almacena la
corriente eléctrica y generan un campo magnético giratorio a
partir de ella, este campo magnético es el responsable del giro
del motor.
Pulsador
Componente eléctrico que permite o impide el paso de la
corriente eléctrica cuando se aprieta o pulsa.
28
Estator
Parte estacionaria de una máquina rotatoria y uno de los dos
elementos principales de la conversión electromecánica de la
electricidad, siendo el rotor su parte móvil.
Rotor
Componente giratorio de una máquina eléctrica, como un
motor o generador eléctrico. Junto con el estator fijo
correspondiente, forman la principal unidad de transmisión de
potencia para motores y máquinas eléctricas en general.
Inductor
Componente pasivos de los circuitos eléctricos que
almacenan energía en forma de campos magnéticos mediante
el fenómeno de la autoinducción.
Cortocircuito
Es un fallo en los cables que desvía la electricidad entre los
circuitos antes de llegar a su destino.
29
Campo Magnético
Campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento
de cargas eléctricas.
Relevador
Son dispositivos electromagnéticos que se encargan de abrir y
cerrar el paso de la corriente eléctrica y son accionados bajo
este mismo tipo de energía.
Ladder
Es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro
de los autómatas programables debido a que está basado en
los esquemas eléctricos de control clásicos.
Retroreflexivo
Tanto el emisor de luz como los elementos receptores están
contenidas en un mismo recinto. La luz del elemento emisor
incide en el reflector y regresa al elemento receptor de luz.
Cuando hay un objeto presente, se interrumpe la luz.
30
CAPÍTULO III
31
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1. Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual
32
3.2. Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.
Este problema planteado produce varios efectos en el proceso de envasado del producto
en la envasadora, estos efectos repercuten en el proceso de llenado de diferentes
maneras. En el siguiente diagrama, Árbol de Problemas, se pueden apreciar los efectos
de demora de llenado de sémola en área de fabricación.
Tiempo muerto
en proceso de
llenado Pérdida de
producto
33
3.3. Análisis de las causas raíz que generan el problema.
34
Gráfico (6): Diagrama de Ishikawa N°2.
Demora en
llenado de
sémola en área
de fabricación
35
3.3.1. Relación de Causa – Efecto
• Escasa movilidad del producto: Esto se debe a que, al momento de realizar esfuerzo
físico para cargar el saco de sémola, el trabajador encargado tiene un espacio
limitado para moverse y/o acomodarse correctamente para verter la sémola a la
tolva puesto que la tapa de la tolva se ubica a 2.5 m del suelo, generando así tiempo
muerto en el proceso de envasado.
Las causas raíz son conocidas como las que originan el problema. Sin embargo,
es fundamental identificar la causa, de entre todas las ya obtenidas, que más impacta en el
problema.
36
Tabla (3): Diagrama de Pareto N° 2.
FRECUENCIA DE %
CAUSA % 80 - 20
LA CAUSA ACUMULADO
Deficiente control de
9 29% 74% 80%
nivel
Total 31 100%
Se puede apreciar que la causa principal es el deficiente control de nivel con un 45% del
total de las causas raíz del problema durante el período de trabajo.
CAUSAS RAICES
30 100% 100%
27 90%
24 80%
21 74% 70%
18 60%
15 14 50%
45%
12 40%
9 8
9 30%
6 20%
3 10%
0 0%
Escasa movilidad del Deficiente control de Personal con poca
producto nivel experiencia en llenado de
sémola en la tolva
FRECUENCIA DE LA CAUSA % ACUMULADO 80 - 20
37
CAPÍTULO IV
38
PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA.
Paso 6: Se montarán los componentes del circuito de fuerza del motor trifásico que iniciará
el movimiento en marcha del elevador con cangilones.
Paso 7: Se procederá a montar los sensores fotoeléctricos superior e inferior en los puntos
específicos de la tolva.
39
Figura (10): Posición de los sensores fotoeléctricos.
40
Paso 8: Antes de iniciar con las conexiones, es recomendable conocer el funcionamiento
del variador de frecuencia a utilizar, así como también sus bornes de entrada y salida.
41
Gráfico (9): Bornes de conexión.
42
Gráfico (11): Estructura de LOGO!
43
Paso 9: Se procederá a realizar las conexiones de los componentes de entrada y salida al PLC.
Leyenda
K1 – Interruptor termomagnético
K2 – Interruptor termomagnético
V1 – Variador de frecuencia
A1 - Fuente de alimentación
M1 – Motor trifásico
I1 - Stop
I2 - Start
I3 – Sensor 1
I4 – Sensor 2
LOGO - PLC
H1 – Piloto verde
H2 – Piloto rojo
44
Paso 10: Se diseñará un nuevo programa de PLC, en diagrama de bloques, para el control
de nivel con sensores fotoeléctricos.
Los sensores fotoeléctricos serán los encargados de controlar el movimiento del elevador
con cangilones que transportarán la sémola a la tolva, pero para el arranque y paro del
motor que impulsa al elevador, ambos sensores deben activarse o desactivarse.
El piloto rojo permanecerá activo indicando que la tolva está vacía o que el
nivel de sémola no ha sido detectado por ningún sensor, en cuanto el nivel de sémola se
encuentre entre el sensor_1 y el sensor_2 se encenderá el piloto verde e inmediatamente el
piloto rojo se apagará.
45
4.2. Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la implementación de
la mejora.
FUNCIÓN
- Automatizar en sistema implementado.
46
Tabla (5):
Ficha técnica del variador de frecuencia.
FICHA TECNICA DE MÁQUINA/EQUIPO
MÁQUINA/EQUIPO Variador de frecuencia
MODELO Sinamics G110
MARCA Siemens
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ALTO 150mm ANCHO 90mm PROFUNDO 116mm
CARACTERÍSTICAS
- Alimentación 200 – 240V AC
- Frecuencia de salida 0 – 650Hz
- Entradas digitales y analógicas
FUNCIÓN
- Regular la velocidad del motor trifásico.
Tabla (6):
Ficha técnica del potenciómetro.
FICHA TECNICA DE MÁQUINA/EQUIPO
MÁQUINA/EQUIPO Potenciómetro
MODELO LA42DWQ-22 5K
MARCA Tayee
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ALTO 4.8 mm ANCHO 2.9 mm PROFUNDO 2 mm
CARACTERÍSTICAS
- Potencia Max 0.5W
- Resistencia 5KOhms
FUNCIÓN
- Función en conjunto con el variador de
frecuencia para regular la velocidad del motor
trifásico, a través de la estación de control.
47
Tabla (7):
Ficha técnica del motor trifásico.
FICHA TECNICA DE MÁQUINA/EQUIPO
MÁQUINA/EQUIPO Motor trifásico
MODELO MS 90L-4
MARCA Glong
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DIÁMETRO DEL EJE 24mm
CARACTERÍSTICAS
- Potencia 2HP
- Tensión 220V/380V
- Frecuencia 60Hz
- Velocidad síncrona 1800RPM
FUNCIÓN
- Realizar el movimiento del elevador con
cangilones para el traslado de sémola a la tolva.
Tabla (8):
Ficha técnica de la fuente de alimentación.
FICHA TECNICA DE MÁQUINA/EQUIPO
MÁQUINA/EQUIPO Fuente de Alimentación
MODELO DRP024V060W1AZ
MARCA Delta Electronics
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ALTO 120.6 mm ANCHO 32 mm PROFUNDO 113 mm
CARACTERÍSTICAS
- Tensión de entrada 85 – 264V AC
- Tensión de salida 24V DC
FUNCIÓN
- Convertir corriente AC a DC para el
funcionamiento del PLC y sus componentes de
entrada.
48
Tabla (9):
Ficha técnica del sensor fotoeléctrico.
FICHA TECNICA DE MÁQUINA/EQUIPO
MÁQUINA/EQUIPO Sensor fotoeléctrico
MODELO SPM18DP4DC2
MARCA EMAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
LARGO 70 mm DIÁMETRO 18 mm
CARACTERÍSTICAS
- Alimentación 10 – 30 V DC
- Distancia de detección 400 mm
49
4.3. Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta.
4.3.1. Materiales
Tabla (10):
15 Electrodo WELDERPOWER Kg 1
50
19 Arandela plana GENÉRICO Unid 8
Tabla (11):
Listado de estructuras para la implementación
Tabla (12):
Mano de obra empleado para el proyecto.
Tabla (13):
Listado de máquinas.
51
Tabla (14):
Listado de instrumentos y herramientas.
Tabla (15):
Software.
52
4.4. Mapa de flujo de valor de la situación mejorada o diagrama de proceso
mejorado
53
4.5. Cronograma de ejecución de la mejora
Tabla (16):
Diagrama de procesos.
SITUACIÓN ACTUAL
ANÁLISIS DE LA
Cronograma de ejecución de la
mejora.
Aspectos limitantes de la
implementación.
54
Tabla (17):
Identificación y compra
de los materiales,
herramientas, 6
componentes y equipos a
utilizar.
Prueba y comprobación. 1
55
4.6. Aspectos limitantes de la implementación de la mejora
Tabla (18):
56
CAPÍTULO V
57
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA
Tabla (19):
Costo de materiales.
58
18 Tuercas GENÉRICO Unid 4 S/ 0.70 S/ 2.80
TOTAL S/ 2,343.13
Tabla (20):
Listado de estructuras para la implementación.
Tabla (21):
Mano de obra empleado para el proyecto.
Tabla (22):
Listado de máquinas.
59
Tabla (23):
Listado de instrumentos y herramientas.
TOTAL S/ 544.61
Tabla (24):
Software.
60
5.5. Costo total de la implementación de la mejora
Tabla (25):
Costo total para la implementación.
S/ 22,813.74
61
CAPÍTULO VI
62
Evaluación técnica y económica de la mejora
Tabla (26):
Producción mensual antes de la mejora.
Cantidad envases
Producto Tiempo Total
(millar)
De la tabla 26, se puede apreciar que al mes se obtuvo 437.5 millares envases de sémola.
Tabla (27):
Producción mensual después de la mejora.
Cantidad envases
Producto Tiempo Total
(millar)
Sémola 21.6 1 día 561.6
Tabla (28):
Pérdida de producción anual.
Pérdida
Producto Antes Después Pérdida anual Pérdida S/
mensual
Sémola 456.3 561.6 105.3 1,263.6 63,180.00
De la tabla 28, se puede apreciar la pérdida anual para el envasado de sémola corresponde
a S/ 63,180.00, tomando en cuenta que la empresa DALBE S.A.C. cobra S/ 50 por millar
de envases realizados.
63
6.2. Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora
Tabla (29):
Pérdida anual.
De la tabla 29, se puede apreciar que la pérdida anual de envasado de sémola asciende a
S/ 63,180.00 debido al análisis de la causa raíz escaza movilidad del producto.
Tabla (30):
Tabla de inversión de la mejora.
S/ 22,813.74
64
Tabla (31):
Representación porcentual de las pérdidas actuales.
S/ 63,180.00 100%
Tabla (32):
Representación porcentual de la inversión y eficiencia de la mejora.
S/ 22,813.74 85%
Tabla (33):
Ahorro total.
De la tabla 33, se puede apreciar que al aplicar la mejora propuesta se obtendrá una
eficiencia del 85%, lo que reducirá la pérdida actual a S/ 53,703.00
Tabla (34):
Determinación de la relación beneficio/costo.
BENEFICIO S/ 53,703.00
= = 2.35
COSTO DE INVERSIÓN S/ 22,813.74
De la tabla 34, se puede apreciar que por cada S/ 1 invertido se recupera S/ 1.35
65
6.4. Relación costo/beneficio
Tabla (35):
Determinación de la relación beneficio/costo.
Cálculo de días
0.04 x 30 = 1.2 días -> 1 día
Del cálculo anterior se logra apreciar que en 5 meses y 1 día se podrá recuperar el
monto invertido en la ejecución del proyecto de mejora en la empresa DALBE S.A.C.,
por lo que se afirma que el proyecto es rentable.
66
CAPÍTULO VII
67
CONCLUSIONES
7.1. Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora
• Con la capacitación del personal encargado del llenado se podrá realizar el trabajo
de manera eficiente logrando evitar los tiempos muertos y cumplir las expectativas
del cliente.
68
CAPÍTULO VIII
69
RECOMENDACIONES
70
REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS
71
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO DEL PROYECTO: SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO DE SÉMOLA, PARA OPTIMIZAR PROCESO DE
ENVASADO EN ÁREA DE FABRICACIÓN DE DALBE S.A.C, LIMA 2022
OBJETIVO OBJETIVOS PROPUESTA
PROBLEMA CAUSAS EFECTOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
GENERAL ESPECÍFICOS TÉCNICA
Al implementar el
Mayor Se recomienda realizar un
Escasa Instalar un elevador de cangilones se
trabajo para mantenimiento preventivo
movilidad del elevador con podrán reducir los
el personal periódico al elevador con
producto cangilones riesgos durante el
encargado cangilones
proceso de envasado
Demora en Optimizar
llenado de Deficiente el proceso Con la implementación
Sistema de
sémola en control de de envasado Instalar sensores del sensor fotoeléctrico Se recomienda realizar la
Pérdida de Llenado
área de nivel en en área de fotoeléctricos en el operador podrá recalibración semanal de
producto Automático de
fabricación de llenado de la fabricación tolva envasadora realizar con mayor los sensores fotoeléctricos
Sémola
DALBE tolva de DALBE eficiencia su labor
S.A.C. S.A.C.
72