Trabalho Cip Rev.01
Trabalho Cip Rev.01
Trabalho Cip Rev.01
2019
1 - Objetivo
Fermentadores
6º Abrir as válvulas e lavar com água para remover o excesso de resíduos antes de
iniciar a aplicação dos produtos de higienização. Abrir a água por 5 segundos e fechar
em seguida, repetindo por 5 vezes, descartando cada enxágue através da válvula de
fundo que fica aberta durante esse pré-enxágue . (ação de redução no consumo de
água).
14º Efetuar o descarte da solução CIP alcalina e iniciar o enxágue do fermentador por
5 minutos. Durante o enxágue deverão ser abertas todas as válvulas do sistema para
eliminação por completo da sujidade. Lavar o recipiente do manômetro (copinho) e
trocar a fita teflon (veda rosca) da torneira. Após 5 minutos de enxágue realizar o
teste de presença de soda com indicador fenolftaleína.
3 - Etapas do Processo
3.1 - Pré-lavagem
Nesse estudo, não realizaremos testes com produto da New Drop, mas sim com
Detergente Alcalino da Pluron.
A partir da solução de detergente alcalino da Pluron, calcular a concentração:
No laudo indica que o detergente tem 48% de ativo de hidróxido e densidade
1,49g/ml.
O termo 48% significa que a solução tem 48g de Hidróxido de Sódio em 100g de
solução. Como no preparo, a medição se dá por volume e não por peso, precisamos
converter a concentração de %m/m para %m/v. Calculando o volume de 100g de
solução temos:
1,49 g— 1 ml
100 g — x
x = 67,11 ml
Continuando:
48 g hidróxido — 67,11 ml
x — 100 ml
x = 71,52 g hidróxido.
Solução alcalina para limpeza CIP varia de 1 – 2%. Como nos fermentadores ocorre
um processo a frio, diferente das panelas, que são a quente, os resíduos não são
encrostados, fazendo com que possamos adotar a concentração mínima da solução,
que é de 1,0%.
Calculando para 200L de solução, temos a fórmula:
Cf V f = C1V 1 + C2V 2
Onde:
C f = Concentração final da solução;
V f = Volume final da solução;
C 1 = Concentração do soluto;
V 1 = Volume do soluto;
C 2 = Concentração do solvente;
V 2 = Volume do solvente.
Cf V f = CV
Então:
1 . (200 + v) = 71,52 . v
200 + 1v = 71,52v
200 = 70,52v
v = 2,83 L
Usa-se 2,83L de soda para 200L de água para se obter uma concentração de 1,0%.
Temperatura ideal entre 65ºC e 80ºC.
4 - Temperatura
Nesse estudo de caso, aplicado na cervejaria Antuérpia, não será necessário adquirir
um equipamento para CIP, como tanques de reaproveitamento, fazendo assim o
custo desse estudo reduzir consideravelmente sem investimento. O tanque usado
será o próprio fermentador, escolhido um que não esteja usando no momento. Irá
preparar a solução nele e transferir para o fermentador que se deseja limpar, e ao
final retornar novamente.
No caso das panelas, a solução será descartada após o uso em todos os
equipamentos, não será armazenada.
5.1 – Cuidados
Antes de usar a solução novamente para outra limpeza, retirar uma amostra para
ser titulada no laboratório, a fim de determinar sua concentração e julgar se é
necessário fazer ajuste com soda.
Fazer purgas periódicas, quando a solução estiver suja. Troca da solução quando ela
estiver muito suja, período ainda a ser estudado, de acordo com testes.
Como no tópico 3.2.1, vimos que será necessário 2,83L de soda para preparar
solução 1,0%. Quando realizado análises pelo laboratório, será aceito uma margem
de concentração até 0,7%, pois de acordo com o processo antigo, já sabemos que
essa concentração consegue uma limpeza eficiente. Abaixo disso, será solicitado
ajuste definido pelo laboratório, a fim colocar a solução em sua concentração ideal
novamente.
6 – Análises Laboratorial
Depois de feita a dosagem de soda no tanque, retirar uma amostra para ser
analisada no laboratório, para determinar a concentração, assim julgando se a
amostra está liberada para a CIP, ou se é necessário ajuste com mais soda ou água.
Materiais e utensílios:
Soluções:
Metodologia:
- Transferir 10ml da solução CIP com a pipeta graduada para o erlenmeyer de 100ml;
- Carregar a bureta com a solução de ácido clorídrico 1N;
- Adicionar 3 – 5 gotas de fenolftaleína no erlenmeyer;
- Iniciar a titulação lentamente, para não perder o ponto de viragem.
Cálculos:
Suponhamos que se gastou 2,5ml de ácido clorídrico para a viragem da solução.
A solução de ácido clorídrico 1N tem:
Dados:
36,46 g/mol – ácido clorídrico
40 g/mol – hidróxido de sódio
7 – Novo procedimento
Fermentadores
Segundo enxague. Realizar com água quente, até 60°C e deixar batendo por 10-
15 min, a fim de remover o máximo de resíduos possível.
Panelas
8 – Testes
Fermentadores
Inicialmente foi preparado uma solução de 1,2% com 600 litros de água e 10 litros
de soda.
Durante 1 mês, essa solução preparada foi sendo usada, e ajustada, de acordo com
a necessidade. Ao final desse mês temos a seguinte quantidade de tanques e outros
equipamentos que foram usados:
De acordo com o item 2, a quantidade que seria usada no procedimento antigo era
de:
Tanque 2000 – 23 x 1,25 = 28,75 litros
Tanque 3000 – 36 x 1,8 = 64,8 litros
Tanque 6000 – 34 x 2,5 = 85 litros
Centrífuga – 3 x 2 = 6 litros
Envase – 1 x 2 = 2 litros
TOTAL: 186,55 litros
Panelas
No primeiro processo, foi dosado 10 litros de soda em 500 litros de água na primeira
panela de fervura, fazendo uma solução aproximada 1,4%. Procedeu a limpeza por
1h, e após o final, transferiu para a panela 2, reaproveitando a solução anterior,
fazendo ajuste com água, e com mais 2 litros de soda.
No processo antigo, seria feito a mesma dosagem nas duas panelas separadas,
fazendo com que o gasto seria de 20 litros de soda.
8.1 – Resultados
Pelos testes foi possível, apenas ajustando processo, redução de 70,6% na limpeza
dos fermentadores, e redução de 50,9% na limpeza das panelas.
A quantidade de soda usada na lavagem de barril foi a mesma, podendo ser revista
em um estudo mais para frente.
Lavagem de
Fermentadore Panelas Total
Barril Redução %
s (litros) (litros) (litros)
(litros)
Modelo antigo 156 186,55 110 452,55
41,92
Modelo novo 156 52,8 54 262,8
*Gasto quinzenal aproximado em 130 litros
9 - Análise de custo
Acredita-se que em um período de 15 dias, já vai ser liberado a compra de soda pura,
pois o pedido já foi protocolado na Polícia Federal.
10 - Conclusão
Pelo estudo, viu-se que é possível reduzir custos com utilidades, sem aquisição de
novos equipamentos, como centrais de CIP, fazendo apenas ajustes de processo. Isso
mostrou o que é realmente necessário gastar, e a quantidade de produto que se
estava descartando.
Esse processo será incluído definitivamente na produção, pois mostrou eficiente.
Alguns pontos que devemos destacar para a otimização desse processo é sempre
homogeneizar a solução quando se encontra parada, tanto se for transferir para um
tanque ou tirar uma amostra para o laboratório analisar, pois a soda é mais pesada
que a água, e faz com que se deposite no fundo do tanque. Outro ponto é a lavagem
dos fermentadores com água quente, tanto para a eliminação de CO2, que diminui a
eficiência da solução, pois reage com a soda, como para a máxima limpeza dos
resíduos que não se encontram aderidos na superfície.
Para finalizar, a parte mais importante é o comprometimento e conhecimento dos
colaboradores sobre o processo, noções básicas de química, entendendo o porquê de
fazer, como fazer.