Figura 1 - Instalação Do Gerador.: Tabela 1 - Características Elétricas
Figura 1 - Instalação Do Gerador.: Tabela 1 - Características Elétricas
Figura 1 - Instalação Do Gerador.: Tabela 1 - Características Elétricas
OS 600044158 – BIOLASA
ST41 710 – 9000 kVA
1. INTRODUÇÃO
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Modelo: ABB UN1020
NS: M462128069
Tabela 2 – Modelo e NS do Regulador de
Tensão
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2. COMISSIONAMENTO A FRIO
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Ajustes de Alarme e Trip de Temperatura
Valores de Projeto Valores Ajustados
[°C] [°C]
PT-100
Alarme Trip Alarme Trip
As chaves de fluxo de óleo dos mancais foram ajustadas para 9 l/min e seus sinais
foram conferidos no relé de proteção SIEMENS SIPROTEC 7UM85. Caso o fluxo de
óleo seja interrompido em qualquer um dos mancais, o relé entre em trip.
Para a chave de fluxo de água, esta tem por função apenas alarmar o
operador quando o fluxo for interrompido e foi instalado na saída do trocador.
O compartimento das excitatrizes principal e auxiliar (PMG) foi aberto para realizar
a inspeção visual da roda de diodos, suas condições internas e testes de
condução/bloqueio dos diodos. Os valores de entreferro estão satisfatórios.
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Entreferro da Excitatriz Principal
Ponto 1 3,1mm Ponto 2,55mm
5
Ponto 2 3,1mm Ponto 2,15mm
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Ponto 3 3,1mm Ponto 3,1mm
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Ponto 4 2,55mm Ponto 3,1mm
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2.6 Aterramento
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2.8 Mancais
O fluxo de óleo dos mancais foi ajustado de acordo com a Tabela 8 a seguir. A
máquina possui visor de óleo na caixa dos mancais LA e LNA, possibilitando a inspeção
do nível de óleo. Cada mancal possui termômetro para inspeção de temperatura local
instalado na máquina e a sua lubrificação é forçada. As chaves foram intertravadas com
o relé de proteção para a sua atuação em caso de falta de fluxo.
Ajuste de Fluxo de Óleo dos Mancais
Fluxo
Mancal Ajustado Fabricante Modelo
nominal
LA 11 10 MZLB 18 - 200
RENK
LOA 11 10 MZLQ 18 - 200
Tabela 8 – Ajuste de fluxo de óleo.
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Figura 5 – Detalhe da instalação do centro magnético e escova de aterramento.
3. START-UP
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Ao analisar as temperaturas atingidas pela máquina é possível constatar que os
valores obtidos são satisfatórios e o gerador está apto para operação com carga.
Este ensaio é necessário para que se possa fazer análise da dinâmica da máquina
e assegurar que todos os ajustes do AVR são adequados para a aplicação e não
afetarão o funcionamento da planta.
As temperaturas de operação registradas pelos RTD’s da máquina apresentaram
valores satisfatórios durante os testes dinâmicos com carga. Durante os ensaios, as
maiores temperaturas registradas foram referentes ao mancal LOA, atingindo 62°C
para 75% de carga. Não foram realizados testes de aceitação e rejeição de carga,
assim como não foram observadas anomalias referentes a estabilidade térmica da
máquina para as condições testadas.
Considerando a Tabela 12 a seguir, foram realizados ensaios de sincronismo e
estabilização de temperatura com carga.
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Identificação RTD's
RTD 1 Fase R RTD 7 Mancal LOA
RTD 2 Fase S RTD 8 Entrada de Água
RTD 3 Fase T RTD 9 Saída de Água
Entrada de AR
RTD 4 Mancal LA RTD 10
(Frio)
Entrada de AR
RTD 5 Mancal LA RTD 11
(Frio)
Mancal Saída de AR
RTD 6 RTD 12
LOA (Quente)
Tabela 12 – Identificação dos RTD’s da máquina.
As condições de carga testadas na máquina foram as seguintes:
• Sincronismo e estabilização de temperatura com 25% de carga (1,8 MW);
• Sincronismo e estabilização de temperatura com 50 % de carga (3,6 MW);
• Sincronismo e estabilização de temperatura com 75% de carga (5,4 MW).
Cada condição de operação foi testada por tempo suficiente até que se
observasse a estabilização das temperaturas lidas pelos RTD’s da máquina via relé de
proteção. Abaixo são apresentados os valores referentes ao ensaio de estabilização de
temperatura:
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ESTABILIZAÇÃO DE TEMPERATURA DO TG2 À 75% DE CARGA - 5,4 MW
FASES [°C] MANCAIS [°C] ÁGUA [°C] AR [°C]
Dia - Hora
U V W LA LA LOA LOA Entrada Saída Frio Frio Quente
17/04/2023 17:50 39 39 39 52 53 55 55 24 26 28 28 35
17/04/2023 18:00 43 43 44 56 57 60 60 24 26 29 29 38
17/04/2023 18:10 46 45 46 58 59 62 62 25 27 29 30 39
17/04/2023 18:20 48 47 48 57 59 62 61 25 27 30 30 41
17/04/2023 18:30 49 48 49 58 59 62 62 25 28 30 31 42
Tabela 15 – Estabilização das temperaturas da máquina à 75% de carga (5,4 MW).
Para o teste com 100% de carga, foram realizadas diversas tentativas de deixar a
máquina operando nesta condição, porém sempre desarmava devido ao nível do
condensador. Após inspeção, foi verificado que as duas bombas responsáveis pela
drenagem do vapor estão operando com a metade da velocidade nominal,
impossibilitando que o nível do condensador se mantivesse baixo. Sendo assim,
decidiu-se prosseguir com os testes considerando tal limitação.
3.5 Vibração
VIBRAÇÃO DO TG2
Lado
Lado Acoplado - Lado Não Lado não
Acoplado -
Carga LA Acoplado - LNA Acoplado - LNA
LA
[MW] [mm/s rms] [mm/s rms] [µm - p/p]
[µm - p/p]
H V A H V A X Y X Y
Vazio 0,94 2,01 2,3 0,2 0,79 0,8 43,76 24,96 64,94 50,42
Vazio - Tensão Nominal 0,99 2,14 2,64 0,24 0,82 0,97 39,37 19,64 66,73 54,9
3,6 1,01 2,02 2,37 0,32 0,79 0,75 45,62 25,35 63,87 56,53
5,4 1,05 2,04 2,65 0,36 0,77 0,74 46,55 26,47 63,34 56,43
Tabela 16 – Vibração na carcaça dos mancais
Não foram adquiridos dados de vibração para a condição de 100% de carga (7,2
MW).
3.6 Ensaio de Rejeição e Aceitação de Carga
Esse ensaio é necessário para observar o comportamento dinâmico da máquina
quando esta sofre grandes variações de carga e se os valores de sobrevelocidade e
sobretensão estão dentro dos valores aceitáveis.
Os testes de rejeição e aceitação de carga não foram realizados devido ao fato de
a planta do cliente não estar com a carga total disponível para a realização dos testes.
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4. Conclusão
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5. Anexo
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