Santamaria DN
Santamaria DN
Santamaria DN
AUTOR:
SANTAMARIA DIAZ NATALIA GIULIANA DEL PILAR
ASESOR:
MG. ING. JENNER CARRASCAL SÁNCHEZ
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA
PERÚ 2017
i
DEDICATORIA
Natalia Santamaría
iii
AGRADECIMIENTO
Natalia Santamaría
iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD
Yo, Natalia Giuliana del Pilar Santamaría Diaz, identificada con DNI N°:
43652990, estudiante de la Escuela profesional de Ingeniería Industrial, con la
tesis titulada Plan de Mejora Continua en el Proceso de Packing de Uva Para
Incrementar La Productividad en la Empresa Agroexportadora Ancash 2017”
declaro bajo juramento que toda la documentación que he considerado es
veraz y autentica, siendo la tesis de mi autoría, he cumplido con respetar las
normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
--------------------------------------------------------
Natalia Giuliana del Pilar Santamaría Díaz
v
PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
III RESULTADOS: Capítulo que contiene los resultados que arrojaron las
encuestas, entrevistas y la información recolectada.
VII PROPUESTA: Se describe los pasos que se deben seguir para alcanzar el
objetivo general de la investigación.
La autora
vi
ÍNDICE
PAGINA DEL JURADO ........................................................................................... ii
DEDICATORIA ....................................................................................................... iii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................... iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD ................................................................... v
PRESENTACIÓN ................................................................................................... vi
ÍNDICE .................................................................................................................. vii
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ viii
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................ xi
RESUMEN ........................................................................................................... xiv
ABSTRACT ........................................................................................................... xv
I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 16
1.1 Realidad problemática. ............................................................................... 16
1.2 Trabajos previos.......................................................................................... 17
1.3 Teorías relacionadas al tema ...................................................................... 24
1.4 Formulación del problema ........................................................................... 31
1.5 Justificación del estudio .............................................................................. 32
1.6 Hipótesis ..................................................................................................... 32
1.7 Objetivos ..................................................................................................... 32
II. MÉTODO.......................................................................................................... 34
2.1 Diseño y tipo de investigación ................................................................ 34
2.2 Variables, operacionalización .................................................................. 35
2.3 Población y muestra .................................................................................... 36
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. . 37
2.5 Métodos de análisis de datos. ..................................................................... 38
2.6 Aspectos éticos ........................................................................................... 38
III. RESULTADOS ................................................................................................ 40
IV. DISCUSIÓN .................................................................................................. 108
V. CONCLUSIÓN ............................................................................................... 111
VI. RECOMENDACIONES ................................................................................. 112
VII. PROPUESTA ............................................................................................... 113
VIII. REFERENCIAS .......................................................................................... 162
ANEXOS ............................................................................................................ 165
ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE TESIS ................................. 180
AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS EN REPOSITORIO
INSTITUCIONAL UCV ....................................................................................... 181
vii
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Cuadro de operacionalización. ............................................................... 35
Tabla 2. Población................................................................................................ 36
Tabla 3. Muestra. ................................................................................................. 36
Tabla 4. Variedades y características de la uva de mesa. ................................... 45
Tabla 5. FODA. .................................................................................................... 52
Tabla 6. Las actividades son planificadas. ........................................................... 54
Tabla 7. Conoce como y cuando realizar su tarea. .............................................. 54
Tabla 8. Personal calificado. ................................................................................ 55
Tabla 9. Área en la que labora. ........................................................................... 55
Tabla 10. Evaluación de tareas. ........................................................................... 57
Tabla 11. Problemas más frecuentes. .................................................................. 57
Tabla 12. Causas de los problemas. .................................................................... 58
Tabla 13. Insumos. ............................................................................................... 60
Tabla 14. Las funciones definidas. ....................................................................... 60
Tabla 15. Solución de los problemas ................................................................... 61
Tabla 16. Porque no se solucionan los problemas. .............................................. 61
Tabla 17. Analiza su día laborado. ....................................................................... 63
Tabla 18. Comenta su análisis. ............................................................................ 63
Tabla 19. Con quien comenta su análisis. ............................................................ 64
Tabla 20. Productos defectuosos. ........................................................................ 65
Tabla 21. Cuota mínima de producción. ............................................................... 67
Tabla 22. Recibe capacitaciones.......................................................................... 67
Tabla 23. Las capacitaciones contribuyen para mejorar la producción. ............... 68
Tabla 24. Plan de mejora continua. ...................................................................... 68
Tabla 25. Personal y mejora continua. ................................................................. 70
Tabla 26. Motivos que generan horas extras. ...................................................... 80
Tabla 27. Costo de la materia prima. ................................................................... 81
Tabla 28. Materia prima actual. ............................................................................ 81
Tabla 29. Producción mensual actual. ................................................................. 82
Tabla 30. Costo de mano de obra directa. ........................................................... 84
Tabla 31. Costo de materiales de empaque. ........................................................ 87
Tabla 32. Costo de materiales de paletizado. ...................................................... 90
Tabla 33. Costo de materiales.............................................................................. 92
viii
Tabla 34. Costo Indirectos.................................................................................... 92
Tabla 35. Costo de los Tiempos muertos. ............................................................ 93
Tabla 36. Productos defectuosos. ........................................................................ 93
Tabla 37. Materiales Defectuosos. ....................................................................... 94
Tabla 38. Sobre costo de reproceso .................................................................... 94
Tabla 39. Fallas de maquinaria y equipos ............................................................ 98
Tabla 40. Otras fallas de maquinaria y equipos ................................................. 100
Tabla 41. Horas pérdidas por falla de maquinaria o equipo. .............................. 102
Tabla 42. Horas planificadas.. ............................................................................ 103
Tabla 43. Costo por ausentismo laboral ............................................................. 105
Tabla 44. Costo por ausentismo laboral ............................................................. 107
Tabla 45. Registro de fallas de maquinaria y equipos. ....................................... 115
Tabla 46. Registro de detalle de las fallas. ......................................................... 115
Tabla 47. Cronograma de mantenimiento preventivo. ........................................ 117
Tabla 48. Procedimiento de trabajos de mantenimiento preventivo. .................. 118
Tabla 49. Cronograma de mantenimiento autónomo. ........................................ 119
Tabla 50. Checklist de inspección mantenimiento autónomo. ............................ 120
Tabla 51. Presupuesto del plan de mantenimiento. ........................................... 121
Tabla 52. 5W-1H - Proveedores. ........................................................................ 122
Tabla 53. Datos de proveedores. ....................................................................... 123
Tabla 54. Checklist evaluación de proveedores. ................................................ 123
Tabla 55. Selección de proveedores. ................................................................. 124
Tabla 56. Pronóstico de cosecha. ...................................................................... 126
Tabla 57. Pronóstico semanal. ........................................................................... 127
Tabla 58. Pronóstico de venta. ........................................................................... 127
Tabla 59. Programación de requerimiento Lote x Lote. ...................................... 128
Tabla 60. Plan de abastecimiento materiales de empaque. ............................... 130
Tabla 61. Plan de abastecimiento materiales de paletizado. ............................. 135
Tabla 62. Plan de abastecimiento materiales de paletizado. ............................. 137
Tabla 63. Presupuesto del plan de producción. ................................................. 141
Tabla 64. Plan de capacitaciones....................................................................... 152
Tabla 65. Presupuesto del plan de capacitaciones. ........................................... 153
Tabla 66. Cronograma de verificación. ............................................................... 155
Tabla 67. Presupuesto del plan de control de calidad. ....................................... 156
ix
Tabla 68. Beneficio del Plan de Selección y evaluación de proveedores. .......... 157
Tabla 69. Productividad global estimada. ........................................................... 160
Tabla 70. Costo por caja actual vs estimada. ..................................................... 161
x
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. La Mejor Continua (Kaizen) ................................................................... 25
Figura 2. Ciclo Deming o Ciclo PDCA .................................................................. 26
Figura 3. Diagrama de Ishikawa ........................................................................... 27
Figura 4. Diagrama de Pareto. ............................................................................. 28
Figura 5. 5W- 1H .................................................................................................. 29
Figura 6. Organigrama de Empresa Agroexportadora ......................................... 41
Figura 7. Ubicación de empresa Agroexportadora. .............................................. 43
Figura 8. Uva fresca red globe. ............................................................................ 44
Figura 9. Uva red globe empacada. ..................................................................... 44
Figura 10. Exportaciones Campaña 2016-2017. Adaptado de Empresa
Agroexportadora................................................................................................... 46
Figura 11. Diagrama de operaciones del proceso de empacado de uva. ............ 50
Figura 12. Diagrama de Análisis de proceso de empacado de uva. .................... 52
Figura 13. Las actividades son planificadas ......................................................... 54
Figura 14. Conoce cuando y como realizar su tarea. ........................................... 54
Figura 15. Personal calificado. ............................................................................. 55
Figura 16. Área en la que labora. ......................................................................... 55
Figura 17. Evaluación de tareas. .......................................................................... 57
Figura 18. Problemas más frecuentes. ................................................................. 57
Figura 19. Causas de los problemas. ................................................................... 58
Figura 20. Insumos............................................................................................... 60
Figura 21. Funciones definidas. ........................................................................... 60
Figura 22. Solución de los problemas. ................................................................. 61
Figura 23. Porque no se solucionan los problemas. ............................................. 62
Figura 24. Analiza su día laborado. ...................................................................... 63
Figura 25. Comenta su análisis. ........................................................................... 63
Figura 26. Con quien comenta su análisis. .......................................................... 65
Figura 27. Productos defectuosos. ....................................................................... 65
Figura 28. Cuota mínima de producción. ............................................................. 67
Figura 29. Recibe capacitaciones. ....................................................................... 67
Figura 30. Las capacitaciones contribuyen. ......................................................... 68
Figura 31. Plan de mejora continua. ..................................................................... 68
Figura 32. Personal y mejora continua. ................................................................ 70
xi
Figura 33. Cadena de Valor. ................................................................................ 76
Figura 34. Diagrama Ishikawa. ............................................................................. 79
Figura 35. Diagrama Pareto motivos que generan horas extras. ......................... 80
Figura 36. Caja plástica con 1 solapa. ................................................................. 85
Figura 37. Bolsa camisa. ...................................................................................... 85
Figura 38. Bolsa de racimo- polybag. ................................................................... 85
Figura 39. Papel fruta blanco. .............................................................................. 86
Figura 40. Cartón corrugado. ............................................................................... 86
Figura 41. Absorpard 50 gr................................................................................... 86
Figura 42. Generador de 7g ................................................................................. 87
Figura 43. Etiqueta autoadhesiva – sello de bolsa. .............................................. 87
Figura 44. Parihuela de madera. .......................................................................... 88
Figura 45. Esquineros de cartón. ......................................................................... 88
Figura 46. Zuncho de plástico negro. ................................................................... 88
Figura 47. Grapas tipo piña. ................................................................................. 88
Figura 48. Etiqueta autoadhesiva trazabilidad...................................................... 90
Figura 49. Etiqueta autoadhesiva – Marca ........................................................... 90
Figura 50. Transportador aéreo de cajas ............................................................. 95
Figura 51. Compresor principal del sistema de frio. ............................................. 96
Figura 52. Sistema de Bombeo de NH3. .............................................................. 96
Figura 53. Condensador Evaporativo. .................................................................. 96
Figura 54. Cámaras de gasificación. .................................................................... 97
Figura 55. Transportador de jabas ....................................................................... 97
Figura 56. Stoca ................................................................................................... 97
Figura 57. Montacarga. ........................................................................................ 98
Figura 58. Organigrama del comité de Mantenimiento. ...................................... 114
Figura 59. BOM Empaque de caja de 8.2 kg...................................................... 128
Figura 60. BOM Pallet ........................................................................................ 134
Figura 61. Tesista............................................................................................... 175
Figura 62. Recepción – Empresa Agroexportadora. .......................................... 175
Figura 63. Etapa recepción- pesado – Empresa Agroexportadora..................... 175
Figura 64. Etapa de gasificado – Empresa Agroexportadora. ............................ 176
Figura 65. Abastecimiento para selección – Empresa Agroexportadora. ........... 176
Figura 66. Etapa de selección – Empresa Agroexportadora. ............................. 177
xii
Figura 67. Etapa de Pesado – Empresa Agroexportadora. ................................ 177
Figura 68. Etapa de Empaque – Empresa Agroexportadora. ............................. 178
Figura 69. Etapa de Paletizado – Empresa Agroexportadora. ........................... 178
Figura 70. Registro de avance– Empresa Agroexportadora............................... 179
Figura 71. Abastecedor de cajas– Empresa Agroexportadora. .......................... 179
xiii
RESUMEN
xiv
ABSTRACT
The objective of this research was to design the continuous improvement plan
in the grape packing process, to increase productivity in the Agroexportadora
Ancash company in the year 2017. The grape packing process was established
as an object of study.
It is concluded that with the action plans the global productivity would increase
by 2.08%
xv
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática.
16
La Empresa agroexportadora, se fundó en el año 2010 por un inversionista
peruano, actualmente la empresa cuenta con 168 has productivas de uva,
ubicadas en el valle de Nepeña-Santa-Ancash.
Dentro de los problemas más resaltantes que se han podido identificar durante
la investigación paradas de línea que generan horas extras, la falla de la
maquinaria lo cual genera costo elevados para la empresa, las gestiones
logísticas están presentando deficiencia la cuales se manifiestan en las
mermas de las bolsas de racimo y el descarte del stock por no cumplir con las
especificaciones requeridas, además de las demoras que presentan la llegada
de los materiales de empaque, la falta de disciplina y falta de responsabilidad
del personal genera que los procedimientos que se instauran no se cumplan, lo
cual tiene como resultado productos de defectuosos y reprocesos que bajan la
productividad.
A Nivel Internacional:
Según Benítez, Amaya y Solís (2010), “Para la Implementación de una cultura
de mejora continua en los procesos de producción de la empresa Bimbo de el
Salvador, a través de la metodología Kaizen; fue necesario evaluar las líneas
17
de Producción de pan y bollería, ya que en estas se encontró gran cantidad de
desperdicios por pérdida de tiempo, procesos innecesarios entre otros, los
cuales fueron recopilados mediante comentarios del mismo personal de la
empresa. Es por ello por lo que la investigación se desarrolló en base a los
indicadores siguientes; la reducción de costos, mejora de la productividad y
eficiencia de los procesos e incremento de la satisfacción del cliente, que
fueron algunos de los beneficios que se pretendió obtener al implementar esta
metodología, utilizando las herramientas Kaizen, la cual se enfoca en la
identificación, corrección y eliminación de desperdicios dentro de los procesos
y áreas de producción. El resultado de su evaluación fue que el área de
calidad la empresa no cuenta con un sistema 5„S, no existen indicadores que
midan el desperdicio por línea productiva, no existe un flujo lógico del proceso,
sin embargo, cuentan con un flujo adecuado de material para todo el proceso
productivo, existe interés de mejora por parte del personal. Sin embargo, al
aplicar la metodología Kaizen se observó una mejora del 95% de las
expectativas forjadas durante el proceso de implementación; cada uno de los
eventos realizados introdujo cambios de visión, cultura y motivación en los
miembros de Bimbo El Salvador en cada una de las áreas sometidas a la
metodología. El compromiso de la empresa a la mejora continua se vio
refortalecida con los resultados obtenidos al incrementar la satisfacción y
fidelidad de los clientes, así como la reducción de los costos de sus productos”
(p. 3).
18
para el mejoramiento continuo de los mismos y de la calidad de lácteos. Para
ello, se planteó una meta de mejora de un 62.7% y un indicador de 0.026% de
productos defectuosos, el cual fue alcanzado e incluso superado con éxito a
través de la implementación del plan de mejora continua de los procesos de
producción usando el modelo Deming Ciclo PDCA, la implementación de un
sistema de Mejora continua permite reducir el número de devoluciones de los
productos lácteos con defectos y mejorar la satisfacción de los clientes, la
capacitación y entrenamiento del personal optimizo el desempeño de los
Recursos Humanos, el manejo de la Materia Prima y la eliminación de los
desperdicios del producto terminado y materiales como lámina y envases. Se
crearon registros para el manejo de la información de producción y de defectos
de los productos lácteos” (p. xxii).
19
el proceso de perfeccionamiento de la calidad, puesto que estos métodos
tienen como prioridad la satisfacción del cliente” (p. 193).
20
productividad de un área de producción. Donde luego de aplicar el diagnóstico
de validación con tres empresas de manufactura de las localidades de México y
obteniendo resultados positivos y enunciados positivos de los Gerentes de
Producción de cada una de ellas, respeto a la metodología propuesta. Por lo
tanto, es factible la implementación de las diferentes técnicas y herramientas
de manufactura propuestas en el modelo general de las 3M para mejorar la
productividad de una línea o área de producción” (p. 228).
A Nivel Nacional:
Para Ramírez y Vera (2017), “En su Propuesta de una mejora en el proceso de
empaquetado de una empresa Productora de Uva de mesa para exportación; la
cual se encuentra dentro de las denominaciones del Fundo Sacramento S.A.C.,
se tomó en cuenta el cuello de botella de la cadena productiva de la empresa,
mediante la utilización de métodos de reducción de la misma, para obtener
aumento en el rendimiento productivo. Para ello, se realizó la revisión de la
documentación existente en la empresa y se determinó la situación actual de la
misma, mediante el mapeo de proceso y la determinación de su capacidad
productiva, identificando de esta manera el problema principal de la empresa
que es la falta de capacidad de producción, la cual era excedida en un 43%
frente a la producción proyectada para la campaña 2014/2015. Además, se
realizó un análisis técnico y económico de cada método propuesto en
comparación con el método que se tenía, optando por la instalación e
implementación de cámaras de gasificado al inicio del proceso productivo, y la
creación de un software para llevar el control diario de destajo, el cual redujo el
tiempo de obtención de información en cuanto a trazabilidad y pagos al
personal en 40%. Del mismo modo, se decidió implementar dos líneas
productivas adicionales, para aumentar la capacidad real del Packing. Dando
como resultados después de la implementación del piloto de estas dos mejoras
propuestas, se obtuvo que la producción total de la campaña aumentó en 12%
sobre lo que se hubiese llegado a conseguir sin las mejoras planteadas. Por lo
tanto, la utilidad operativa obtenida del estado de resultados bajo costo directo
mostró una mejora del 13% luego de la implementación de las mejoras. Esto se
debe a que la producción aumentó y los costos fijos unitarios se mantuvieron”
(p. 2-3).
21
Para Uribe (2010), “en su Estudio de Pre Factibilidad de Industrialización y
Exportación de Uva al Mercado de Estados Unidos; realizado para una planta
empacadora de uva Red Globe en el departamento de Piura se determinaron
los siguientes indicadores: definiciones respectos al producto a producir y
comercializar, proyecciones de exportación, capacidad de la planta
empacadora, volúmenes de producción y comercialización, el análisis para
definir la Ingeniería del Proyecto (consideraciones del negocio, los equipos y
maquinaria necesarios), además del cálculo del Valor Presente Neto (VPN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR) entre otros indicadores importantes los cuáles
permitieron evaluar la rentabilidad del proyecto. Como resultado de estudio
Uribe obtuvo que exista una oportunidad de negocio en la zona de Piura (Valle
Alto). Respecto a la maquinaria se decidió por un Packing de uva automatizado
(Tipo- 3EC) y módulos propuestos por Pre frío para el enfriamiento y
almacenamiento de la uva. Se establecieron campañas 2 campañas por año
que se exportarán a los EEUU cada una de 45 días. En cada campaña se
proyecta una exportación de 180 hectáreas que según estudio irán aumentado
su rendimiento hasta alcanzar una exportación objetivo de 548 780 de cajas/
campaña, en la que cada caja tendrá un peso de 8.2 kg. El proyecto presentó
una rentabilidad beneficiosa frente a otros proyectos (COK de 13%) como lo
indican el VANE $ 3,409,684.70 y el VANF $ 3,666,474.30. Así como también
la TIRF 41.05%, la TIRE 32.91% (ambas mayores que el costo de oportunidad
del capital 13%) y el ratio beneficio costo es igual a 2.4 (este ratio es mayor que
1)” (p. 105).
A Nivel Local:
Según Delgado y Núñez (2016), “Para mejorar la productividad de la empresa
Agropucalá S.A.A”., es necesario entender el término BPM (Gestión de
Procesos de Negocio) el cual posee dos partes fundamentales: la Gestión y las
Tecnologías aplicadas al proceso productivo de azúcar. Por ello se tiene en
cuenta como indicadores de Gestión: la Mejora continua, la documentación
apropiada de sus procesos y la metodología 5 Ss; y como indicadores de
Tecnologías aplicadas: el diagnóstico del proceso de fabricación de azúcar,
mediante el mapeo de procesos, entrevistas, encuestas y observaciones,
22
identificando que los procesos de elaboración, trapiche y calderos son los que
más problemas presentan. Durante el análisis se determinó que la
productividad en cuanto a la materias prima era 1.74LBS/(TM de caña) y la
productividad de tiempo por molienda era 103.41 (TM de caña) /hora; de tal
manera que se evaluaron y mejoraron las herramientas de Gestión y de las
Tecnologías aplicadas, originando el incremento de producción general 2.06
LBS/ (TM de caña) y 135.73 (TM de caña) /hora en cuanto a la fase de
molienda. Obteniéndose un incremento en la productividad de materia prima de
18.16% y un 31.25% en cuanto a la productividad de la molienda.
Concluyendo que los indicadores de gestión y tecnología aplicada al proceso
de azúcar de la empresa Agropucalá S.A.A., fueron correctos al obtener un
incremento de productividad de en cuanto a materia prima y molienda, sin dejar
de lado la satisfacción del cliente y la demanda del mercado” (p. xii).
Según Flores y Mas (2015), “La metodología PHVA aplicada para mejorar la
productividad en el área de producción de la empresa productora KAR & MA
SAC, fue necesario evaluar y medir cuatro indicadores tales como; utilización
de maquinaria y equipos, planificación y control de la producción, manejo de los
recursos humanos y el control de calidad aplicado al producto. Los cuales al
ser sometida y comparada con la metodología PHVA aplicada, dieron como
resultado un incremento en la productividad general de 0.213 a 0.219 (2.3%)
paquetes por sol, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos
utilizados, lo cual se refleja en la disminución del costo productivo de 4.69 a
4.58 soles por paquete; consiguiendo que el índice de productividad de la
empresa KAR & MA SAC incremente de 1.70 a 1.75 y disminuya respecto al
índice de la competencia el cual era 1.88. Por consiguiente, al evaluarse la
viabilidad de la metodología PHVA aplicada y teniendo en cuenta cada uno de
los indicadores, dio como resultado un VAN de s/ 25,319.64 y un TIR de 49%
concluyendo así que existe efectividad y una gran mejora aplicando la
metodología PHVA aplicada para la empresa KAR & MA SAC” (p. xx).
23
metodología donde incluyó la observación directa del proceso productivo de los
diferentes sectores de la empresa, ficha de control de tiempos productivos, así
como la aplicación de una entrevista al gerente de la empresa y una encuesta
dirigida a los trabajadores del área de producción. El diagnóstico de la
evaluación reportó los problemas siguientes: deficiente producción, deficiente
limpieza, área de trabajo desordenado, falta de información, falta de
compromiso y de trabajo en equipo de los trabajadores, escasez de personal,
incumplimiento de pedidos, desmotivación del personal. Por lo tanto, se
estableció una propuesta basada en Estudio de Tiempos y herramientas de
manufactura esbelta como VSM y 5S, relacionadas con la realidad y los
objetivos de la empresa. Determinando que el factor de mayor incidencia en la
producción de la empresa es el recurso humano debido a la falta de
capacitación al personal. Por lo cual diseñó y propuso un plan de mejora el
VSM y las 5S y estudio de tiempos; que permitirán que la productividad parcial
de la mano de obra se incremente aproximadamente en un 6% en promedio y
la productividad global en el área de producción de la empresa en un 15%
aproximadamente. Realizado el análisis costo beneficio, se estableció que la
propuesta del plan de mejora fue conveniente por que, por cada sol invertido,
dicho sol fue recuperado y además se obtuvo una ganancia extra de S./1.09
soles en la empresa” (p. 156)
24
(hacer pequeñas cosas mejor” (Cuatrecasas, 2010, p. 64).
Las cuatro actividades del ciclo Deming: planificar, realizar, comprobar y actuar.
Planificar (Plan): Se plasman cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar
y la elección de los métodos adecuados para lograrlos. Conocer previamente la
situación de la empresa mediante la recopilación de todos los datos e
información necesaria será fundamental para establecer los objetivos
(Cuatrecasas, 2010, pp. 65-66).
25
Comprobar (Check): Es el momento de verificar y controlar los efectos y
resultados que surjan de aplicar las mejoras planificadas. Se ha de comprobar
si los objetivos marcados se han logrado o, si no es así, planificar de nuevo
para tratar de superarlos (Cuatrecasas, 2010, p. 66).
Actuar (Act): Una vez que se comprueba que las acciones emprendidas dan el
resultado esperado, es necesario realizar su normalización mediante una
documentación adecuada, describiendo lo aprendido, cómo se ha efectuado,
etc. Se trata de formalizar el cambio o acción de mejora de forma generalizada
introduciéndolo en los procesos o actividades (Cuatrecasas, 2010, p. 66).
26
Figura 3. Diagrama de Ishikawa
27
El diagrama Pareto permite identificar ese pequeño porcentaje de causas más
relevantes donde se actuará primero. Para su realización se emplea un
diagrama de barras. Cada una de las barras representan una de las causas
diferentes que provocan fallos. La regla dada por el economista italiano Vilfredo
Pareto, consiste en que el 80% de los problemas son originados por un 20% de
las causas (Cuatrecasas, 2010, p. 71).
28
Mantenimiento Autónomo.
“[…] que es llevado a cabo por los propios operarios de producción, lo que
implica la corresponsabilización activa de todos los empleados, sobre todo de
los técnicos y operarios de la planta […]” (Fernández, 2005, p.106).
5w-1H.
Según Trías, Gonzáles, Fajardo, Flores sostienen al respecto:
Figura 5. 5W- 1H
Pronóstico de la demanda.
Consiste en predecir eventos futuros asociados al producto o servicio que
ofrece una empresa. Se basa en la proyección de ventas futuras permitiendo
generar un estimado de las ventas futuras y los costos que se incurrirán.
29
Producción
“Es el proceso de transformación de un material que se encuentra en un
estado inicial (materia prima), a través de una serie de etapas (procesos) para
llevarlo a un estado final (producto: bien o servicio)” (Beltrán, 2002, p. 126).
Productividad
"En su definición más general, productividad es la relación entre la producido y
lo consumido. Cuantitativamente, es la razón entre la cantidad producida y la
cantidad de recursos empleados en dicha producción" (Beltrán, 2002, p. 127).
"La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un
proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores
resultados considerando los recursos empleados para generarlos" (Pulido,
2010, p. 21).
Donde:
Factores de productividad
El mayor o menor grado de productividad de una empresa se ve influido por
una gran variedad de factores, los cuales se clasifican en factores externos y
en factores internos. Si se considera a la empresa como un sistema, podemos
decir que los factores internos se refieren a aquellos que están incluidos dentro
del sistema; los factores externos son todos aquellos que se encuentran en el
ambiente, es decir fuera del sistema (Beltrán, 2002, p. 129).
30
Indicadores de productividad
Detallamos algunos indicadores de productividad según Beltrán, 2002, p. 127
Packing (Embalaje).
“Es el material o recipiente destinado a contener productos temporalmente
durante su manipulación, transporte y almacenamiento” (López, 2006, p.247).
31
1.5 Justificación del estudio
1.6 Hipótesis
Con el desarrollo del plan de mejora continua en el proceso del packing de uva,
si se incrementará la productividad en la empresa agroexportadora Ancash
2017.
1.7 Objetivos
Objetivo general.
Diseñar el plan de mejora continua en el proceso del packing de uva, para
incrementar la productividad en la empresa agroexportadora Ancash 2017.
Objetivos específicos.
A.- Elaborar un diagnóstico del proceso de packing de uva y determinar el nivel
de productividad actual de la empresa.
B.- Identificar las causas principales que están afectando el nivel de
productividad actual de la empresa.
C.- Proponer un plan de mejora continua para incrementar la productividad de
la empresa.
32
D.- Proyectar el beneficio-costo de la implementación del plan de mejora
continua en la empresa agroexportadora.
33
II. MÉTODO
2.1 Diseño y tipo de investigación
34
2.2 Variables, operacionalización
35
2.3 Población y muestra
2.3.1 Población
La población en estudio estuvo comprendida por todos los trabajadores del
packing de uva de la empresa agroexportadora.
Tabla 2. Población.
ÁREA CANTIDAD
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 17
SELECCIÓN 54
PESADO 9
EMPAQUE 99
PALETIZADO 15
ETIQUETADO 11
FRIO 12
ALMACÉN PACKING 28
LIMPIEZA 8
CONTROL DE AVANCE 8
MANTENIMIENTO PACKING 8
SUPERVISOR GENERAL DE PRODUCCION 1
SUPERVISOR GENERAL DE CALIDAD 1
JEFE DE PLANTA 1
JEFE DE CALIDAD 1
JEFE DE MANTENIMIENTO 1
PLANILLERA 1
SECRETARIA DE JEFE DE PLANTA 1
ENFERMERA 1
TOTAL 277
Fuente: Empresa Agroexportadora.
2.3.2 Muestra
La muestra es no probabilística intencional, dadas las características de la
investigación se ha seleccionado a los supervisores, jefe de paking, jefe de
calidad y jefe de mantenimiento, la cual está representada por 22 personas.
Tabla 3. Muestra
MUESTRA CANT
SUPERV. CONTROL DE PRODUCCIÓN -RECEPCIÓN 1
SUPERV. CONTROL DE CALIDAD -RECEPCIÓN 2
SUPERV. CONTROL DE PRODUCCIÓN-SELECCIÓN 2
SUPERV. CONTROL DE CALIDAD-SELECCIÓN 2
SUPERV. CONTROL DE AVANCE-SELECCIÓN 2
SUPERV. CONTROL DE AVANCE-PESADO 3
SUPERV. CONTROL DE PRODUCCIÓN-EMPAQUE 2
SUPERV. CONTROL DE AVANCE-EMPAQUE 2
SUPERV. CONTROL DE CALIDAD-EMPAQUE 1
SUPERVISOR GENERAL DE PRODUCCIÓN 1
SUPERVISOR GENERAL DE CALIDAD 1
JEFE DE PACKING 1
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 1
JEFE DE MANTENIMIENTO 1
. TOTAL MUESTRA 22
Fuente: Empresa agroexportadora
36
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad.
2.4.1 La Observación.
2.4.2 La Entrevista.
2.4.3 La Encuesta.
La encuesta fue por escrito dirigida a los diferentes supervisores del proceso de
producción, quienes brindaron información sobre los principales problemas que
se presentan en el proceso, la experiencia con la que cuenta el personal, sus
conocimientos sobre mejor continua, la calidad de los productos y más
información que permitió realizar la investigación.
37
El instrumento es el cuestionario (ver Anexo 1) el cual consta de preguntas
abiertas y cerradas con la finalidad de que aporten información la cual será
analizada.
Confiabilidad:
38
que solo se trabajaron en esta investigación con la confidencialidad que
requiriere, para el beneficio de la misma empresa; siendo el principal objetivo
incrementar la productividad en el proceso productivo de packing de uva, en la
medida que los trabajadores realicen sus labores de manera eficiente.
39
III. RESULTADOS
3.1 Descripción general de la empresa.
La fuente hídrica que es empleada para los regadíos proveniente del canal
Chinecas.
3.2 Visión.
Ser una empresa que garantice a sus clientes fruta que cumple con sus
requisitos de calidad.
3.3 Misión.
40
3.4 Organigrama de Empresa Agroexportadora
Gerente
General
Administración y Gerencia
Calidad
Finanzas Fundo
Calidad
Almacén Vigilancia Mantenimiento Producción Packing
Campo
Calidad Riego y
Logística
Packing Fertilización
RRHH Sanidad
Tecnologías
de Certificaciones
Información
Seguridad del
Contabilidad Trabajador y
Medio Ambiente .
Figura 6. Organigrama de Empresa Agroexportadora
41
EMPRESA AGROEXPORTADORA
3.5 Ubicación
42
Figura 7. Ubicación de empresa Agroexportadora.
43
3.6 Valores.
Compromiso.
Respeto.
Honestidad
3.7 Productos.
La empresa agroexportadora produce uva de la variedad red globe, sugraone y
Italia.
44
Variedades de Uva:
VARIEDADES CARACTERÍSTICAS
45
3.8 Mercado.
La empresa agroexportadora en la campaña 2016-2017, se ha dirigido a
diferentes países.
3%
19%
1%
28%
2%
11%
4%
6%
7% 18%
2%
Recepción:
La fruta llega al área de recepción en carretas provenientes de los campos, en
jabas exclusivas para uva cubiertas con malla raschell para evitar un exceso de
polvo. La fruta una vez descargada es pesada y registrada en el cuaderno de
recepción indicando su lote de producción, luego se realiza el muestreo de
calidad, donde se hace un muestreo aleatorio en el cual se inspecciona el
calibre, °Brix, peso de racimo, temperatura de baya, enfermedades, materias
extrañas, daños físicos y acidez titulable. También se tiene en cuenta que los
racimos deben ser uniformes, visualmente deben estar limpios, libres de
46
residuos, y organolépticamente debe estar libre de olores o sabores extraños
no deben presentar enfermedades, plagas cuarentenarias o insectos.
Limpieza:
Es aquí donde se realiza la eliminación del polvo u otras materias extrañas que
se encuentran adheridas a las bayas, utilizando aire forzado.
Gasificación:
La fruta es fumigada con anhídrido sulfuroso (SO2), dentro de una cámara, el
cual realiza un control fungistático del hongo Botrytis cinérea. En este proceso
es necesario controlar la dosificación de SO2 ya que en concentraciones
excesivas puede producir serios daños a la fruta como es el blanqueamiento y
desgrane. La dosis recomendada es de 200 g. para lote de tres toneladas de
fruta.
Pesado:
Consiste en pesar cada caja calibrada y asignarle un peso neto según su
presentación, está operación es de suma importancia ya que, al existir déficit
con respecto al peso declarado, traería como consecuencia y reclamo. Un
exceso de peso puede generar problemas de condición como es el desgrane,
ruptura de grano. Una norma es pesar un 2% a 4% más de fruta de lo que se
declara en el envase con el fin de compensar pérdidas por deshidratación o
desgrane.
47
El pesado se realiza en balanzas calibradas, se emplean tijeras para el corte de
los racimos.
Empacado:
El personal de empacado va llenando los racimos con mucho cuidado en
bolsas especiales, las cuales son colocadas en cajas plásticas o de cartón
según sea requerimiento del cliente, por cada caja van 9 bolsas, los materiales
que se emplean para el empacado son papel fruta, cartón corrugado, bolsa
camisa, bolsa racimo, absorpad y generador. El contenido de cada caja deberá
ser homogéneo y estar constituido únicamente por racimos del mismo origen
variedad, calidad, grado de madurez y color.
Paletizado y codificado:
Se agrupan cajas equivalentes y se apilan sobre parihuelas de madera. Las
cajas son identificadas mediante etiquetas según la normativa de SENASA
donde se detalla el código del proveedor, código de planta de empaque, país
de destino, peso, calibre, color, calidad y otros códigos que se consideren
necesarios. Luego los pallets son enzunchados y llevados a la cámara de pre-
frio. Un pallet contiene 114 cajas de 8.2 kg.
Pre-frío:
Se procede a enfriar la fruta en túneles de aire forzado hasta alcanzar la
temperatura requerida -1.3°C y 1.3°C. Esta operación permite alcanzar
rápidamente la temperatura óptima de conservación de la fruta, con el fin de
retrasar su metabolismo y deterioro.
Almacenamiento en frío:
En esta etapa la uva ingresa a una cámara de almacenamiento la cual debe
estar a una temperatura de -1.3°C y 1.3°C, y a 80-90% de humedad relativa. La
fruta deberá mantenerse en las cámaras hasta el momento de su embarque o
despacho.
Despacho:
48
Antes de iniciar el despacho se inspecciona el contenedor a su llegada,
revisando documentación, precintos e higiene, el contenedor es inspeccionado
por el personal de SENASA, quienes con la máxima autoridad quienes
autorizan, postergar o rechazar el llenado del contenedor. Se verifica el
encendido del contenedor y su temperatura la cual debe estar en -0.5°C. Se
coloca termoregistros para monitorear la temperatura del producto durante el
transporte hasta su llegada a destino. Finalmente, una vez cargado el
contenedor, se cierra herméticamente y se colocan los precintos de aduanas,
naviera y SENASA.
49
3.9.2 Diagrama de Operaciones.
1
Recepción
2
Limpieza
1
Gasificado
1 Seleccionar
2 Pesado
3 Empacado
4 Paletizado
2
Pre-frio
5
RESUMEN Almacenamiento
ACTIVIDAD CANTIDAD
OPERACIÓN 6
INSPECCIÓN 2 6
Despacho
COMBINADO 2
TOTAL 10
50
3.9.3 Diagrama de Análisis de proceso (DAP).
17.- Almacenamiento.
TOTAL 5 hrs 58 min 46.2 seg
51
3.9.4 Análisis Foda.
Tabla 5. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES
La planta de empaque es propia de la Dificultad en el manejo de plagas y
empresa. enfermedades.
El personal se encuentra a 30 minutos Alto costo de mano de obra para la
de la planta de empaque. detección de plagas y enfermedades.
Las características de la línea de Mano de obra poco calificada.
producción permitirían la adaptación
para procesar otras frutas.
Se cuenta con la certificación Global Duración de la campaña es de cuatro
Gap. meses anuales
Fallas de maquinaria
Retrasos en el abastecimiento de
materiales de empaque.
Exceso de pagos de horas extras.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
El clima del departamento presenta Factores climáticos que afecten la
las características de los producción de uva, como es el fenómeno
departamentos de Piura e Ica. del niño.
Exoneración del IGV Proceso de uva en departamentos
cercanos en los mismos periodos que en
Ancash.
Fechas de producción posteriores a Dificultad para adoptar nuevas
Piura e Ica. certificaciones que exige el mercado
internacional.
52
Canal Chinecas.
Nos encontramos a 8 horas de Abastecimiento de uva de otros países en
distancia de Lima. los mismos periodos que Perú.
Fuente: Elaboración propia.
53
3.9.5 Resultados de la encuesta.
La encuesta fue dirigida a los supervisores del proceso de packing el cual va
desde la recepción, selección, pesado y empaque, con la finalidad de que nos
permita conocer los problemas que generan una baja producción en la
empresa agroexportadora.
Interpretación:
El 45% respondió que las actividades no son planificadas, de lo cual deduzco
que podría no realizarse la planificación por desconocimiento o por desinterés
por parte del personal, se debe capacitar al personal e identificar la
predisposición del personal para adaptar las medidas de capacitación.
Interpretación:
El 32% respondió que no sabe cuándo y cómo ejecutar las sus tareas, por lo
cual deduzco que el personal que labora en el área no ha recibido la
54
capacitación que se requiere es necesario concientizar las importancias del
saber cómo y cuándo realizar sus tareas debido a que ellos dirigir a un grupo
de personas que participan directamente en la producción
SI 13 59%
NO 9 41%
SI NO
TOTAL 22 100%
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación:
El 41% respondió que no cuenta con el personal calificado, deduzco que puede
ser porque dentro del área geográfica no se tiene empresas exportadoras de
uva, se tiene que seguir capacitando al personal y fidelizarlos para que en las
próximas campañas disminuya el porcentaje de personal no calificado.
EMPAQUE 5 23%
TODAS 5 23% RECEPCIÓN SELECCIÓN PESADO
TOTAL 22 100% EMPAQUE TODAS
Fuente: Elaboración propia.
Figura 16. Área en la que labora.
Interpretación:
El 27% se encuentra laborando en el área de selección, deduciendo que en
esta área existe mayor intervención humana, es aquí donde se define la
clasificación de la uva bajo los parámetros que exige el área de comercial.
55
56
4. ¿Usted sabe cómo evaluar las tareas que realiza su personal a cargo?
Tabla 10. Evaluación de tareas. ¿Usted sabe cómo evaluar las tareas
que realiza su personal a cargo?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
23% 41%
SI 9 41%
NO 8 36% 36%
A VECES 5 23%
TOTAL 22 100%
Fuente: Elaboración propia. SI NO A VECES
Interpretación:
El 36% no sabe cómo evaluar las tareas del personal a cargo, podemos
deducir que no se ha capacitado al personal, debemos formalizar los
procedimiento y criterios evaluación que deben tener los supervisores.
18%
36%
41%
57
Interpretación:
El 41% indica que en el área que trabajan encuentran productos defectuosos,
deducimos que se tienen reprocesos siendo los motivos la identificación de los
faltantes y sobrantes de peso en las cajas. El 36% indica que se tienen paradas
de línea.
5.1 ¿Cuál cree que sea la causa de los problemas más frecuentes?
(Puede marcar más de una alternativa).
Tabla 12.
Causas RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE de los
FALTA DE CONTROL DE CALIDAD 16 32%
TOTAL 50 100%
problemas.
Interpretación:
Al existir productos defectuosos dentro del proceso de producción el 32%
indica que se debe a la falta de un control de calidad, debemos analizar el
58
motivo que generan el tener un deficiente control de calidad, las paradas de
línea están determinadas por un 28% con respecto a la falta de abastecimiento
de insumos y en 24% debido a las fallas de la maquinaria y equipos.
59
6. ¿En cuanto a los materiales que se emplean en el proceso existe algún
problema?
7. ¿Cree usted que las funciones que realiza están bien definidas?
T
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
¿Cree usted que las funciones que
a realiza están bien definidas?
SI 12 55%
b NO 10 45% 55%
45%
l TOTAL 22 100%
Interpretación:
El 45% indica que sus funciones no se encuentran bien definidas, deduzco que
puede ser por falta de planificación e inducción al personal.
60
8. ¿Considera usted que los problemas que se presentan en el proceso se
solucionan a tiempo?
¿Considera usted que los problemas
que se presentan en el proceso se
soluciona a tiempo?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 10 45% 45%
NO 12 55% 55%
TOTAL 22 100% SI NO
Interpretación:
El 55% indica que no se solución los problemas atiendo, deduzco que debe ser
por la falta de prevención de problemas, se debe evaluar la frecuencia de los
mismo para evitar que nos sorprendan.
Tabla 16.
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Porque no FALTA DE APOYO GERENCIAL 1 8% se
DESINTERÉS DEL JEFE DE
solucionan PLANTA 1 8% los
NO SE TRABAJA EN EQUIPO 5 42%
problemas. FALTA DE UN PLAN DE ACCIÓN 5 42%
TOTAL 12 100%
61
¿NO, por qué?
8%
8%
42%
42%
Interpretación:
El 50% indica que no se tiene trabajo en equipo y el 30% por falta de un plan
de acción, deduzco que la implementación de un plan de mejora continua,
integrará a todos los miembros de la organización, fomentando el trabajo en
equipo.
62
9. ¿Usted realiza algún tipo de análisis sobre su día laborado?
T
¿Usted realiza algún tipo de
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE abla análisis sobre su día laborado?
SI 9 41%
17. 41%
NO 13 59%
59%
TOTAL 22 100% Anal
iza su día laborado.
SI NO
Interpretación:
El 59% de los supervisores no realiza un análisis de su día laborado, puedo
deducir que puede ser porque no cuentan con iniciativa para realizarlo, y
tampoco han sido instruidos, el que ellos puedan analizar un día de labor nos
brindará los pormenores sobre si los planes que se propongan estarán
funcionando como se espera.
T
abl ¿Lo comenta con alguien?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 6 67% a 33%
NO 3 33%
18. 67%
TOTAL 9 100%
Co
SI NO
menta su análisis.
63
El 67% comenta su análisis del día laborado, deduzco que ello permitiría
sugerir mejoras que contribuirán a incrementar la productividad, a través de
medidas correctivas.
64
Tab
¿Con quien comenta su análisis?
la
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 17%
NADIE 4 67% 19. 17%
67%
COMPAÑERO 1 17% Con
JEFE DE PLANTA 1 17%
quie
TOTAL 6 100% NADIE COMPAÑERO JEFE DE PLANTA
n
comenta su análisis.
Interpretación:
El 67% lamentablemente no comenta con nadie el análisis que realiza, deduzco
que puede ser por que alguna vez lo hicieron y no fue valorado su aporte o por
falta de confianza con el jefe o quizás una idea equivocada de pensar que
puede ser mal interpretado su aporte.
SI NO A VECES
F
igura 27. Productos defectuosos.
Interpretación:
65
El 64% desconoce la cantidad de productos defectuosos, deduzco que el jefe
de planta o la política de la empresa tiene algún criterio para elegir a quienes
hace de conocimiento está cantidad de productos.
66
11. ¿A los trabajadores se les hace de conocimiento cual es la cuota
mínima de producción?
SI NO
Interpretación:
El 59% desconoce la cuota mínima de producción, creo conveniente que todo
el personal debe conocer la cuota mínima de producción, con el fin de generar
una cultura organizacional y concienticen que son la parte fundamental para
alcanzar la producción óptima.
T
abl ¿Usted recibe capacitaciones
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE constantes?
SI 10 45% a 45%
NO 12 55% 55%
22.
TOTAL 22 100%
Rec
SI NO
ibe capacitaciones.
67
Interpretación:
El 55% indica que no ha recibido capacitación, de lo cual deduzco que puede
haber sido porque no asistieron en las fechas de capacitación programadas,
falta de interés del personal, o tal vez no asistieron porque se cruzó con su
horario de trabajo.
13. ¿Cree usted que las capacitaciones que recibe contribuyen para
mejorar la producción?
NO 8 32%
TOTAL 22 100% SI NO
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación:
El 38% indica que las capacitaciones no contribuyen, puedo deducir que es por
falta de conocimiento o porque no se le ha impertido las capacitaciones
adecuadas que ellos sientan que contribuyen a mejorar la producción.
68
Interpretación:
El 23% indica que un plan de mejora continua no contribuirá a la mejora, puedo
deducir que es por falta de conocimiento sobre el fin que persigue la mejora
continua, por falta de experiencia en haber participado en un proceso de
mejora continua.
69
15. ¿Cree usted que el personal con el que se cuenta podría adaptarse a
un plan de mejora continua?
Interpretación:
El 23% indica que el personal no podría indicarse a un plan de mejora continua,
podemos deducir que se tendría que hacer un proceso de evaluación sobre el
personal recio al cambio y determinar si se debe seguir contando con él o
cambiarlos por un personal que camine en nuestra misma dirección.
70
de mejora continua, confía que los planes establecidos contribuirían
notablemente en aumentar la producción.
71
3.- ¿Cuál sería la causa de las fallas más frecuentes?
Interpretación:
Podemos encontrar que no sé previenen las fallas, la justificación que se brinda
es el sobre trabajo que vienen realizando, considero que sí instauramos un
adecuado plan de mantenimiento las fallas disminuirían notablemente.
4.- ¿Qué costos genera las fallas de máquinas?
Interpretación:
De no contarse con los repuestos para tomar las medidas correctivas al
instante los costos que asumiría la empresa sería la mano de obra, mermas,
costos indirectos.
Por tal motivo será conveniente el prevenir estas fallas para evitar los tiempos
de reparación durante el proceso productivo.
72
Interpretación:
Puedo deducir que el diseño de la maquinaria presenta fallas, y que en un
mediano plazo sería necesario adquirir maquinaria moderna.
73
3.- ¿Cómo es el proceso de producción?
Interpretación:
4.- ¿Cuáles son los motivos, por los que la línea de producción se
detiene?
Interpretación:
Se interpreta que los principales motivos que se tienen es el retraso del
abastecimiento de materia prima, fallas de las fajas transportadoras, las
demoras en la llegada de los materiales de empaque.
Se deduce que hay demoras en las entregas de insumos por una mala gestión
de compras, adicionando a ello la falta de calidad con lo que han llegado los
insumos y han dificultado notablemente la productividad.
74
8.- ¿Qué tipo de sistema de producción utiliza la empresa?
Interpretación:
Se deduce que, por factores ajenos a la gestión del jefe de planta, no se logra a
cumplir con los planes establecidos, considero que debemos hacer participar a
las diferentes áreas en un plan de mejora continua.
10.- ¿Cree usted que la Gerencia está buscando técnicas para mejorar el
proceso productivo?
Interpretación:
Puedo deducir que la Gerencia, siempre muestra aceptación por todo proceso
de mejora, siendo la mayor dificultad la liquidez económica, por esta razón es
preferible presentar planes de mejora con un tiempo prudente para sea
evaluada la factibilidad económica.
75
3.10 Cadena de Valor.
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
INFRAESTRUCTURA
RECURSO HUMANO
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
APROVISIONAMIENTO
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Figura 33. Cadena de Valor.
Producción:
Se encuentran las actividades que involucran la recepción de la materia prima,
la selección, pesado, empacado, paletizado y codificado, enfriamiento con aire
forzado.
Logística externa:
Se encuentran las actividades que corresponden al almacenamiento,
distribución física dentro de las cámaras de producto terminado, y el despacho
además de la
76
gestión de transporte terrestre hasta el puerto.
Ventas y marketing.:
Se encuentran todas las actividades relacionadas con la publicidad, donde
damos a conocer nuestro producto, se definen los costos de la exportación con
el comprador.
Servicios:
Esta relaciona con las prestaciones de servicios que involucran las actividades
de mantenimiento de maquinaria, Certificaciones de Calidad, Aduana, Senasa.
Infraestructura:
Corresponde a las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la
empresa las cuales van desde la administración general, finanzas, contabilidad
entre otras áreas administrativas. También se refiere a la infraestructura física
del packing, al espacio empleado y las posibles inversiones para adquirir
maquinaria.
Recurso Humano:
Son las actividades que corresponden al reclutamiento de personal,
contratación, periodo de prueba, etc. Para el personal técnico, profesional y
operario.
Desarrollo de la tecnología:
Para el procesamiento de la información se utiliza el programa Poseidon el cual
ha sido desarrollado por el personal de Tecnología e Informática de la empresa
agroexportadora, aún no se han adoptado tecnología para la labor de
empaquetado, actualmente todo el proceso es manual.
Aprovisionamiento:
Esta referido a la definición de los proveedores que abastecerán los materiales
que se emplean en el proceso, determinación de las políticas de compra.
77
3.11 Diagrama Ishikawa.
MATERIALES DEFECTUOSOS
PROCEDIMIENTOS NO ESTANDARIZADOS
REPORCESOS
Deficiente calidad.
78
Figura 34. Diagrama Ishikawa.
79
3.12 Diagrama Pareto.
% LEY
CAUSAS N° HORAS EXTRAS % INDIVIDUAL ACUMULADO 80.20
FALLA DE MAQUINARIA 19,665 51% 51% 80%
DEMORA EN LOS MATERIALES 8,208 21% 72% 80%
REPROCESOS 7,019 18% 90% 80%
AUSENTISMO LABORAL 2,720 7% 97% 80%
ACCIDENTES LABORALES 1,026 3% 100% 80%
TOTAL 38,638
16,500 80%
72% 70%
14,500
12,500 60%
4,500 20%
2,720
2,500 10%
1,026
500 0%
FALLA DE DEMORA EN REPROCESOS AUSENTISMO ACCIDENTES
MAQUINARIA LOS LABORAL LABORALES
MATERIALES
80
3.13 Productividad actual.
Tabla
27.
COSTOS Y GASTOS DÓLARES
Costo
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26,900.00
de la
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26,900.00
materia
COSTO DIRECTO $146,454.00
prima.
MANO DE OBRA $ 87,522.00
FERTILIZANTES $ 15,042.00
MATERIA ORGÁNICA $ 5,377.00
AGROQUIMICOS $ 30,275.00
AGUA -ENERGIA ELÉCTRICA $ 6,384.00
COMBUSTIBLE $ 1,771.00
MATERIALES $ 83.00
COSTO INDIRECTO $ 37,694.00
ALIMENTACIÓN $ 3,585.00
ANÁLISIS DE LABORATORIO $ 862.00
TRANSPORTE DE PERSONAL $ 7,959.00
ÁREA DE PRODUCCIÓN $ 3,835.00
ÁREA DE CALIDAD $ 1,232.00
ÁREA DE SANIDAD $ 3,587.00
ÁREA DE RIEGO Y FERTILIZACIÓN $ 2,084.00
ÁREA DE VIGILANCIA $ 5,086.00
ÁREA DE MANTENIMIENTO $ 9,464.00
TOTAL $211,048.00
KILOS PRODUCIDOS 188,800
PRECIO POR KILO $ 1.12
MATERIA DESCARTE
MESES PRIMA KG KG
Diciembre 386,396 34,843
Enero 1,410,904 37,565
Febrero 1,384034 21,963
81
Marzo 302,252 34,843
Total general 3,483,587 98,926
PRODUCCIÓN
MESES CAJA 8.2 KG
Diciembre 41,606
Enero 162,337
Febrero 160,287
Marzo 35,247
Total general 399,477
Fuente: Empresa Agroexportadora.
Eficiencia Física:
82
83
3.13.4 Costos de mano de obra directa.
84
3.13.7 Costos de materiales de empaque.
Bolsa camisa:
..
Cartón corrugado:
Absorpard 50 gr:
86
Generador Unidireccional:
Etiqueta Autoadhesiva:
MATERIALES DE EMPAQUE
INSUMOS U.M CANT PREC. UNIT $ TOTAL $
CAJA PLÁSTICA CON 1 SOLAPA UN 1 $ 0.850 $ 0.850
BOLSA CAMISA 95 X 65 CM 0.9% VENTILACIÓN. UN 1 $ 0.045 $ 0.045
MACRO PERFORADA
PAPEL FRUTA BLANCO 45 X 50 CM LISO UN 1 $ 0.012 $ 0.012
CARTÓN CORRUGADO 36 X 46 CM UN 1 $ 0.050 $ 0.050
BOLSA RACIMO - POLY BAG UN 9 $ 0.016 $ 0.144
ABSORPAD UNILAMINAR UN 2 $ 0.020 $ 0.041
GENERADOR UNIDIRECCIONAL UN 1 $ 0.107 $ 0.107
ETIQUETA AUTOADHESIVA UN 1 $ 0.003 $ 0.003
TOTAL $ 1.251
Fuente: Elaboración propia.
87
3.13.8 Costos de materiales de paletizado.
Para determinar los costos que corresponde por una caja paletizada, he
considerado el costo de los materiales que se emplean para paletizar 1 pallet
que está constituido por 114 cajas plásticas para 8.2 kg.
Parihuela de madera:
88
Folio:
89
Etiqueta autoadhesiva trazabilidad:
Su medida es de 25 mm x
76 mm
Ribbon Resina:
Es un rollo que está compuesto por una capa de polyester y por uno o
varias capas de tinta, su presentación es de 110 mm x 450 mt.
MATERIALES DE PALETIZADO
PRECIO
INSUMOS U.M CANT UNIT $ TOTAL $
PARIHUELA DE MADERA UN 1 $ 12.410 $ 12.410
ESQUINEROS DE CARTÓN UN 4 $ 0.960 $ 3.840
ZUNCHO DE PLÁSTICO NEGRO ROL 0.05 $ 9.950 $ 0.498
GRAPAS TIPO PIÑA UN 16 $ 0.008 $ 0.127
FOLIO UN 1 $ 0.005 $ 0.005
ETIQUETA ADHESIVA
TRAZABILIDAD UN 114 $ 0.003 $ 0.296
ETIQUETA ADHESIVA MARCA UN 114 $ 0.031 $ 3.534
RIBBON RESINA ROL 0.00020 $ 11.670 $ 0.002
TOTAL 1 PALLET DE 114 CAJAS PLÁSTICAS $ 20.713
COSTO PARA 1 CAJA PLÁSTICA $ 0.182
90
Fuente: Elaboración propia.
91
3.13.9 Productividad de Materiales.
92
3.14 Costo de los Tiempos muertos.
Los tiempos muertos están representados por las horas extras que se generan
a consecuencias de los problemas y causas que no generan un valor agregado
al proceso de producción trayendo como consecuencia el sobrecosto de la
mano de obra.
Tabla
36. MES EXCESO DE PESO FALTANTE DE PESO TOTAL
DICIEMBRE 4,590 5,661 10,251
ENERO 17,010 18,225 35,235
FEBRERO 15,750 18,000 33,750
MARZO 3,645 4,860 8,505
TOTAL 40,995 46,746 87,741
Productos defectuosos.
93
3.16 Materiales defectuosos.
Se investigo sobre la calidad de los materiales que se emplean para el
empaque y se encontró información sobre las bolsas de racimo – polybag, el
personal de empaque se quejaba de la dificultad que tenía para abrir las
bolsas, lo cual generó merma, se descartó el stock para la siguiente campaña.
Tabla 37.
MES CANTIDAD P. UNIT $ TOTAL $ Materiales
MERMA 359,523 0.016 5,752
LOTE DESCARTADO 120,000 0.016 1,920
TOTAL 479,523 7,672
Defectuosos.
94
Figura 50. Transportador aéreo de cajas
95
Compresor principal del sistema de frio.
Condensador Evaporativo.
96
Cámaras de gasificación.
Transportador de jabas.
Stoca:
97
Montacarga:
98
TOTAL 232
99
La tabla N°39, nos muestra que la mayor cantidad de fallas se dan en el
transportador de jabas lo cual representa el 94.8 %.
100
Unidad de Climatización por
SELECCIÓN 4
Evaporación N° 1
Unidad de Climatización por
EMPAQUE 2
Evaporación N° 2
CLIMATIZACIÓN Unidad de Climatización por
ANTE CAMARA 2
DE AMBIENTE Evaporación N° 3
CÁMARA DE
Unidad de Enfriamiento por
ALMACENAMIENTO 6
Evaporación N° 1
N°1 ENFRIAMIENTO
CÁMARA DE DE UVA
Unidad de Enfriamiento por
ALMACENAMIENTO 7
Evaporación N° 2
N°2
TRANSPORTE DE
ALMACÉN Montacarga 0
PALLETS
101
3.21 Horas pérdidas por falla de maquinaria o equipo.
HORAS HRS
N° FALLAS
UNIDAD O N° HORAS PERDIDAS N° FALLAS PERDIDA
UBICACIÓN USO ESTIMADA
EQUIPO MANTTO ESTIMADA REALES S
S
S REALES
Compresor
2
LIMPIEZA DE de Aire N° 1 0.25 0 0 0.5
FRUTA Compresor
2
de Aire N° 2 0.25 0 0 0.5
Camara de
Gasificación 3
GASIFICADO N° 1 0.5 1 0.5 1.5
RECECPCIÓ DE UVA Camara de
N Gasificación 3
N° 2 0.5 1 0.5 1.5
Transportado
r de Jabas 20
N° 1A 0.5 5 2.5 10
INGRESO DE Transportado
UVA A r de Jabas 20
SELECCIÓN N° 1B 0.5 5 2.5 10
Transportado
r de Jabas 20
N° 2 0.5 5 2.5 10
ENTREGA DE Transportado
UVA A r de Jabas 20
PESADO N° 3 0.5 5 2.5 10
SELECCIÓN
ENTREGA DE Transportado
UVA A r de Jabas 20
EMBALAJE N° 4 0.5 5 2.5 10
Transportado
LINEA DE r de Jabas 20
CLANSHELL N° 5 0.5 5 2.5 10
Transportado
r de Jabas 20
N° 6 0.5 5 2.5 10
REPARTO A Transportado
EMBALADORA r de Jabas 20
S N° 7 0.5 5 2.5 10
Transportado
EMPAQUE r de Jabas 20
N° 8 0.5 5 2.5 10
Transportado
ENTREGA A r de Jabas 20
PALLETIZADO N° 9 0.5 5 2.5 10
Transportado
ENTREGA DE r Aereo de 20
CAJAS Cajas 0.5 5 2.5 10
ENFRIAMIENT Túneles de
PRE-FRIO 2
O DE UVA Pre Frio 0.5 0 0 1
TOTAL 57 28.5 232 115
102
3.22 Productividad de maquinaria o equipo.
103
Fuente: Elaboración propia.
104
Cálculo de la Eficiencia de la planta:
N° HORAS COSTO
CONCEPTO EXTRAS UNIT $ TOTAL $
105
106
3.24 Productividad Global.
COSTOS IMPORTE $
COSTO DIRECTOS
MATERIA PRIMA 3,901,617
MANO DE OBRA 275,162
MATERIALES 588,966
SUB TOTAL 4,765,745
COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA 131,465
SUELDOS 22,778
ENERGÍA ELECTRICA 9,991
ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 5,851
TRANSPORTE DE PERSONAL 12,093
ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 17,586
ÁREA DE PACKING 30,052
ÁREA DE MANTENIMIENTO 12,569
ÁREA DE CALIDAD 7,942
SUB TOTAL 250,327
TOTAL 5,016,072
107
IV. DISCUSIÓN
108
como resultado un impacto positivo en la productividad y rentabilidad de la
organización.
109
donde incluyó la observación directa del proceso productivo de los diferentes
sectores de la empresa, ficha de control de tiempos productivos, así como la
aplicación de una entrevista al gerente de la empresa y una encuesta dirigida a
los trabajadores del área de producción. El diagnóstico de la evaluación reportó
los problemas siguientes: deficiente producción, deficiente limpieza, área de
trabajo desordenado, falta de información, falta de compromiso y de trabajo en
equipo de los trabajadores, escasez de personal, incumplimiento de pedidos,
desmotivación del personal.
110
V. CONCLUSIÓN
Para concluir esté capitulo, se detallan las conclusiones a las que he llegado.
2.- Las principales causas que afectan el nivel de productividad son las fallas
de maquinaria a consecuencia que el área de mantenimiento se está rigiendo a
un mantenimiento correctivo, el ausentismo de personal genera el incremento
de horas extras, las bolsas de poly-bag no cuentan con las especificaciones
técnicas requeridas, la falta de control de calidad y el incumplimiento de los
procedimientos genera reprocesos lo cual se refleja en el costo de mermas y
horas extras empleadas. Se propone un plan de mantenimiento preventivo para
disminuir las fallas que disminuyen la productividad, un plan de producción
enmarcado en la evaluación y selección de proveedores y planificación del
requerimiento de materiales que permitirán contar con productos de calidad en
el tiempo oportuno, un plan de control de calidad que contribuirá a eliminar los
productos defectuosos, y un plan de capacitaciones que tiene como finalidad
persuadir al personal y lograr la identificación organizacional, los planes de
acción tienen la finalidad de eliminar el sobrecosto.
4.- Se concluye que los planes de acción traerían como resultado el incremento
de la productividad en un 2.08%.
111
VI. RECOMENDACIONES
112
VII. PROPUESTA
1. Titulo
“Planes de acción para mejorar la productividad en la empresa
Agroexportadora Ancash 2017”
2. Objetivo.
Elaborar planes de acción para mejorar la productividad en la empresa
agroexportadora Ancash 2017.
3. Presentación de la propuesta.
En el presente capítulo se detalla la propuesta que plantea el investigador en
base a los problemas que se han encontrado en el proceso de packing de uva
de la empresa agroexportadora.
4. Metas.
Encontrar a los proveedores calificados que nos brinden productos de
calidad que cumplan con las especificaciones que se requieren.
Abastecer los materiales de empaque en el momento oportuno.
Prevenir las fallas de la maquinaria, evitando paradas de la línea de
producción.
Disminuir o eliminar los productos defectuosos.
Capacitar al personal.
113
5. Etapa de Hacer.
Responsable del sub Responsable de sub comite de Responsable del Sub comite
comite de producción mantenimiento de SST
(Soldador) (Mécanico) (Electricista)
114
REGISTRO DE FALLAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIPO DESCRIPCIÓN DE TIPO DE
ITEM MARCA N° EQUIPO
/MAQUINARIA LA FALLA MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES:
UBICACIÓN: EQUIPO/MAQUINA:
TIEMPO ¿SE
PROBLEMA CAUSA SOLUCIONES OBSERVACIONES
REPARACIÓN CORRIGIO?
115
Fuente: Elaboración propia
116
Tabla 47. Cronograma de mantenimiento preventivo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITEM EQUIPO RESPONSABLE FRECUENCIA DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Trimestral X
1 Compresor Técnico asignado Semestral X
Anual
Mensual X X X X
2 Sistema de bombeo Técnico asignado
Anual X
Mensual X X X X
Trimestral X
3 Condensador Evaporativo Técnico asignado
Semestral X
Anual X
Mensual X X X X
4 Descongelamiento de Evaporadores Técnico asignado
Semestral X
5 Sistema de Gasificación Técnico asignado Trimestral X
Mensual X X X X
6 Faja de Transporte Técnico asignado
Semestral
Semestral X
7 Cámara de Almacenamiento Técnico asignado
Anual
Trimestral X
8 Transportador, motor y reductor Técnico asignado
Anual
9 Ablandador de Agua Técnico asignado Mensual X X X X
10 Stockas Técnico asignado Trimestral X
11 Montacarga eléctrico Técnico asignado Trimestral X
Trimestral X
Andén de despacho - Evaporador
12 Técnico asignado Semestral X
serpentín
Anual X
117
PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CÓDIGO NOMBRE FECHA PROGRAMADA
FRECUENCIA FUNCIÓN
HORA INICIO HORA DE TERMINO TIEMPO REAL TIEMPO ESTIMADO
FECHA DE INICIO FECHA FINAL
RESPONSABLE:
ITEM ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V°B OBSERVACIONES
118
Tabla 49. Cronograma de mantenimiento autónomo.
Lubricación Semanal
1 Compresor Compresión Supervisor Semanal
Motor eléctrico Quincenal
Inspección/Limpieza Quincenal
2 Motor Eléctrico Supervisor
Revisión general Semanal
Inspección/Limpieza Semanal
3 Reductor Ajuste Supervisor Semanal
Lubricación Diario
Inspección Quincenal
4 Transportador de jabas Operador
Lubricación Semanal
Transporte áereo de Quincenal
5 Inspección Operador
cajas Semanal
6 Bomba Enfriamiento Inspección/Limpieza Supervisor Semanal
7 Bomba Auxiliar Inspección/Limpieza Operador Semanal
Elemento de
8 Inspección/Limpieza Operador Diario
Expansión
Inspección/Limpieza Diario
9 Evaporador de Frío Operador
Ajuste Diario
Evaporador de Inspección/Limpieza Diario
10 Operador
Serpentín Ajuste Diario
Inspección/Limpieza Diario
11 Motoventilador Supervisor
Ajuste Semanal
12 Panel Electrónico Inspección/Limpieza Supervisor Quincenal
Bomba
13 Inspección/Limpieza Operador Quincenal
Descongelamiento
14 Bomba Amoníaco Inspección/Limpieza Supervisor Diario
15 Extractor de Aire Inspección/Limpieza Operador Quincenal
Inspección/Limpieza Quincenal
16 Botella Recipiente Operador
Ajuste Quincenal
17 Unidad Condensadora Inspección/Limpieza Operador Diario
18 Unidad Evaporadora Inspección/Limpieza Operador Diario
Inspección/Limpieza Quincenal
Condensador
19 Tuberías y Operador
Evaporativo Diario
conexiones
Tanque Receptor de
20 Inspección/Limpieza Supervisor Diario
Aire
119
Tabla 50. Checklist de inspección mantenimiento autónomo.
Operador de Turno:
Supervisor Inmediato:
Fecha de Ejecución: Hora:
Reemplazo
Marcar los casilleros de la derecha que
Limpieza
Correcto
describan la condición de los componentes Observaciones
Ajuste
mostrados en la columna de la izquierda.
Compresor
Motor Eléctrico
Reductor
Transportador de jabas
Transporte aéreo de cajas
Bomba Enfriamiento
Bomba Auxiliar
Elemento de Expansión
Evaporador de Frío
Evaporador de Serpentín
Motoventilador
Panel Electrónico
Bomba Descongelamiento
Bomba Amoníaco
Extractor de Aire
Botella Recipiente
Unidad Condensadora
Unidad Evaporadora
Condensador Evaporativo
Tanque Receptor de Aire
120
Presupuesto del plan de mantenimiento.
121
Análisis 5W/1H.
5W/1H
Primer Paso:
122
Tabla 53. Datos de proveedores.
DATOS DE PROVEEDORES
ITEM PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
RAZÓN SOCIAL PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP EMPACK SAC SURAGRA SAC
LTDA (GRUPO PERU ALFA)
RUC 20112231413 20545296609 20544011759
DIRECCIÓN AV. LOS CIRUELOS NRO. 571 URB. CAL.CORONEL CAL.CHINCHON
CANTO GRANDE 1RA ETAPA (ALT ANDRES REYES NRO. 830 INT. 203
1RA CDRA AV WIESE) LIMA - LIMA - NRO. 550 INT. 301 LIMA - LIMA - SAN
SAN JUAN DE LURIGANCHO URB. JARDIN LIMA - ISIDRO
LIMA - SAN ISIDRO
TÉLEFONO (5111) 7141900 (511) 4220853 (5111) 4221699
E-MAIL nmarcos@grupoperualfa.com yrodriguez@empack.cl patricio@suragra.com
CONTACTO NATHALIE MARCOS YUDID RODRIGUEZ PATRICIO LUZANTO
WEB www.grupoperualfa.com www.empack.cl www.suragra.com
Fuente: Elaboración propia.
Segundo Paso:
Se realiza una lista de los criterios que se deben considerar para la evaluación
de los proveedores.
Los resultados obtenidos, nos indican que los tres proveedores son actos ya
que han superado el porcentaje mínimo considerado en la evaluación.
Tercer Paso:
Se realiza una lista de los criterios que se deben considerar para la selección
del proveedor que nos abastecerá de bolsas poly-bag, se considerar una
escala para el puntaje del 1 al 5.
123
Tabla 55. Selección de proveedores.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
GRUPO EMPACK SURAGRA
PERU ALFA SAC SAC
124
El proveedor EMPACK SAC ha sido seleccionado como el mejor proveedor de
bolsas poly-bag, con 4.07 puntos con respecto a los demás proveedores.
Empack SAC es el proveedor que más se ajusta a las especificaciones que
requiere la empresa.
125
La empresa EMPACK SAC, entrega sus pedidos en un plazo que requiere el
cliente cuenta con stock y en casos de agotamiento de producto el plazo
máximo para atender un pedido es 15 días una vez recibida la orden de
compra, los otros proveedores cuentan con plazos de entrega más largos.
A pesar de que el precio de las bolsas poly-bag del proveedor EMPACK SAC,
es superior a los dos proveedores, la empresa considera una mayor puntuación
al crédito que ofrece el proveedor.
Pronóstico de la demanda.
El pronóstico de la demanda, la he determinado en base a la cantidad de fruta
que el área de producción campo tiene estimado cosechar para la campaña
2017-2018, ya que son varios factores los que determinan el volumen de fruta
que se cosechará y que ingresaría al packing para iniciar el proceso de
empacado de uva, se considera que el 90% serán kilos exportables expresados
en cajas de 8.2 kg (para cubrir la merma se considera cajas de 8.4 kg).
Peso TOTAL
Area Rac. Pltas. Kg.Campo EXPORTABLE
Lote Rac./Ha. Rac. CAJA 8.4
(Has.) /Plta. /Ha. Lote
Kg. % KILOS
RED GLOBE 125.00 22 1,600 35,200 0.884 3,889,600 90% 3,500,640 416,743
TOTAL 497,368
126
Tabla 57. Pronóstico semanal.
Empaque (MRP).
127
CAJA PLÁSTICA CON 1 SOLAPA
(1 UND)
BOLSA CAMISA DE 95 X 65 CM
(1 UND)
PAPEL FRUTA BLANCO 45 X 50
CAJA DE 8.2 KG CM
(1 UND)
CARTÓN CORRUGADO 36 X 46
CM
(1 UNID)
BOLSA RACIMO - POLY BAG
(9 UND)
ABSORPARD UNILAMINAR
(2 UND)
GENERADOR UNIDIRECCIONAL
(1 UND)
ETIQUETA AUTOADHESIVA
(1 UND)
STOCK
CÓDIGO PROVEEDOR INSUMOS U.M INICIAL LEAD TIME
A0060692 DURAPLAST CAJA PLÁSTICA CON 1 SOLAPA UND 0 1 SEMANA
EMPACK BOLSA CAMISA 95 X 65 CM 0.9%
A0060801 SAC VENTILACIÓN. MACRO PERFORADA UND 72,366 2 SEMANA
EMPACK
A0063820 SAC PAPEL FRUTA BLANCO 45 X 50 CM LISO UND 668,000 2 SEMANA
EMPACK
A0061003 SAC CARTÓN CORRUGADO 36 X 46 CM UND 0 2 SEMANA
EMPACK
SAC BOLSA RACIMO - POLY BAG UND 0 2 SEMANA
EMPACK
A0060231 SAC ABSORPAD UNILAMINAR UND 4,784 2 SEMANA
EMPACK
A0063821 SAC GENERADOR UNIDIRECCIONAL UND 7,200 2 SEMANA
TECNIPRESS
A0063158 SAC ETIQUETA AUTOADHESIVA UND 10,800 1 SEMANA
128
Fuente: Elaboración propia.
129
SEM
MATERIAL LEAD TIME LXL 50 SEM 51 SEM 52 SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 SEM 09
LEAD SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
MATERIAL TIME LXL 50 51 52 01 02 03 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 08 09
CAJA DE 8.2 KG DE Requerimientos
0 SEMANAS
UVA Brutos 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Requerimientos 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Merma del proceso
3% 218 787 1,005 1,056 1,551 2,229 2,765 2,988 1,871 451.53
Requerimiento Bruto 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
CAJA PLÁSTICA CON 1
1 SEMANA Inventario Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAPA
Requerimientos
Netos 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Recepción Planeada 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Liberación Planeada 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Requerimiento 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Merma del proceso
3% 218 787 1,005 1,056 1,551 2,229 2,765 2,988 1,871 452
BOLSA CAMISA 95 X Requerimiento Bruto 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
65 CM 0.9%
2 SEMANAS Inventario Disponible 72,366 64,865 37,828 3,335 0 0
VENTILACIÓN. MACRO
PERFORADA Requerimientos
Netos 0 0 0 32,910 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
130
Requerimiento 14,566 52,498 66,976 70,380 103,408 148,574 184,310 199,212 124,710 30,102
Merma del proceso
3% 437 1,575 2,009 2,111 3,102 4,457 5,529 5,976 3,741 903
Requerimiento Bruto 15,003 54,073 68,985 72,491 106,510 153,031 189,839 205,188 128,451 31,005
ABSORPAD
2 SEMANAS
UNILAMINAR Inventario Disponible 4,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos Netos 10,219 54,073 68,985 72,491 106,510 153,031 189,839 205,188 128,451 31,005
Recepción Planeada 10,219 54,073 68,985 72,491 106,510 153,031 189,839 205,188 128,451 31,005
Liberación Planeada 10,219 54,073 68,985 72,491 106,510 153,031 189,839 205,188 128,451 31,005
Requerimiento 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Merma del proceso
3% 218 787 1,005 1,056 1,551 2,229 2,765 2,988 1,871 452
Requerimiento Bruto 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
GENERADOR
2 SEMANAS
UNIDIRECCIONAL Inventario Disponible 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos Netos 301 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Recepción Planeada 301 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Liberación Planeada 301 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Requerimiento 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Merma del proceso
3% 218 787 1,005 1,056 1,551 2,229 2,765 2,988 1,871 452
Requerimiento Bruto 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
ETIQUETA
1 SEMANA
AUTOADHESIVA Inventario Disponible 8,500 999 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos Netos 26,038 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Recepción Planeada 26,038 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Liberación Planeada 26,038 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
131
SEM
MATERIAL LEAD TIME LXL 50 SEM 51 SEM 52 SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 SEM 09
Requerimiento 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Merma del proceso
3% 218 787 1,005 1,056 1,551 2,229 2,765 2,988 1,871 452
PAPEL FRUTA Requerimiento Bruto 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
BLANCO 45 X 50 CM 2 SEMANAS Inventario Disponible 668,000 660,499 633,462 598,969 562,724 509,469 432,953 338,033 235,439 171,213
LISO Requerimientos
Netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recepción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberación Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Merma del proceso
3% 218 787 1,005 1,056 1,551 2,229 2,765 2,988 1,871 452
CARTÓN Requerimiento Bruto 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
CORRUGADO 36 X 2 SEMANAS Inventario Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 CM Requerimientos
Netos 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Recepción Planeada 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Liberación Planeada 7,501 27,036 34,493 36,246 53,255 76,516 94,920 102,594 64,226 15,503
Requerimiento 65,547 236,241 301,392 316,710 465,336 668,583 829,395 896,454 561,195 135,459
Merma del proceso
3% 1,966 7,087 9,042 9,501 13,960 20,057 24,882 26,894 16,836 4,064
Requerimiento Bruto 67,513 243,328 310,434 326,211 479,296 688,640 854,277 923,348 578,031 139,523
BOLSA RACIMO -
2 SEMANAS Inventario Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLY BAG
Requerimientos
Netos 67,513 243,328 310,434 326,211 479,296 688,640 854,277 923,348 578,031 139,523
Recepción Planeada 67,513 243,328 310,434 326,211 479,296 688,640 854,277 923,348 578,031 139,523
Liberación Planeada 67,513 243,328 310,434 326,211 479,296 688,640 854,277 923,348 578,031 139,523
132
Fuente: Elaboración propia.
133
Paletizado (MRP).
Se procede a realizar la relación de los materiales y verificar el que se
necesitan para paletizar un pallet.
PARIHUELA DE MADERA
(1 UND)
ESQUINEROS DE CARTÓN
(4 UND)
FOLIO
(1 UND)
ETIQUETA ADHESIVA
TRAZABILIDAD
(114 UND)
ETIQUETA ADHESIVA MARCA
(114 UND)
RIBBON RESINA
(0.0002 ROL)
STOCK
CÓDIGO PROVEEDOR INSUMOS U.M INICIAL LEAD TIME
MADERERA SAN LORENZO
A0061628 SAC PARIHUELA DE MADERA UN 0 3 SEMANAS
ESQUINEROS DE
A0063822 EMPACK SAC CARTÓN UN 4,759 2 SEMANAS
ZUNCHO DE PLÁSTICO
A0061050 HARDANGLES SAC NEGRO ROL 101 2 SEMANAS
A0060891 HARDANGLES SAC GRAPAS TIPO PIÑA UN 21,000 2 SEMANAS
CAMPOS MARILUZ JOSEPH
A0061617 RAFAEL FOLIO UN 0 1 SEMANA
ETIQUETA ADHESIVA
A0063893 DICOMSA SA TRAZABILIDAD UN 130,000 1 SEMANA
ETIQUETA ADHESIVA
A0063157 TECNIPRESS SAC MARCA UN 23,696 2 SEMANAS
A0064216 DICOMSA SA RIBBON RESINA ROL 72 1 SEMANA
134
Tabla 61. Plan de abastecimiento materiales de paletizado.
135
SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
MATERIAL LEAD TIME LXL 49 50 51 SEM 52 01 02 03 04 05 SEM 06 07 08 09
CAJA DE 8.2 KG Requerimientos
0 SEMANAS
DE UVA Brutos 7,283 26,249 33,488 35,190 51,704 74,287 92,155 99,606 62,355 15,051
Requerimientos
N° PALLETS 0 SEMANAS
Brutos 64 230 294 309 454 652 808 874 547 132
Requerimientos 64 230 294 309 454 652 808 874 547 132
Merma del proceso
3% 2 7 9 9 14 20 24 26 16 4
Requerimiento
Bruto 66 237 303 318 468 672 832 900 563 136
PARIHUELA DE
3 SEMANAS Inventario
MADERA
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos
Netos 66 237 303 318 468 672 832 900 563 136
Recepción Planeada 66 237 303 318 468 672 832 900 563 136
Liberación Planeada 66 237 303 318 468 672 832 900 563 136
Requerimiento 256 920 1,176 1,236 1,816 2,608 3,232 3,496 2,188 528
Merma del proceso
3% 8 28 35 37 54 78 97 105 66 16
Requerimiento
Bruto 264 948 1,211 1,273 1,870 2,686 3,329 3,601 2,254 544
ESQUINEROS
2 SEMANAS Inventario
DE CARTÓN
Disponible 4,759 4,495 3,548 2,336 1,063 0 0 0 0 0
Requerimientos
Netos 807 2,686 3,329 3,601 2,254 544
Recepción Planeada 807 2,686 3,329 3,601 2,254 544
Liberación Planeada 807 2,686 3,329 3,601 2,254 544
136
Tabla 62. Plan de abastecimiento materiales de paletizado.
137
LEAD SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
MATERIAL TIME LXL 49 50 51 52 01 02 03 04 05 SEM 06 07 08 09
Requerimiento 3 12 15 15 23 33 40 44 27 7
Merma del proceso 3% 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
138
SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
MATERIAL LEAD TIME LXL 49 50 51 SEM 52 SEM 01 02 03 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 08 09
Requerimiento 7,296 26,220 33,516 35,226 51,756 74,328 92,112 99,636 62,358 15,048
Merma del proceso
3% 219 787 1,005 1,057 1,553 2,230 2,763 2,989 1,871 451
Requerimiento Bruto 7,515 27,007 34,521 36,283 53,309 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
ETIQUETA
Inventario
ADHESIVA 1 SEMANA
Disponible 130,000 122,485 95,479 60,957 24,674 0 0 0 0 0
TRAZABILIDAD
Requerimientos
Netos 28,634 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
Recepción Planeada 28,634 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
Liberación Planeada 28,634 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
Requerimiento 7,296 26,220 33,516 35,226 51,756 74,328 92,112 99,636 62,358 15,048
Merma del proceso
3% 219 787 1,005 1,057 1,553 2,230 2,763 2,989 1,871 451
Requerimiento Bruto 7,515 27,007 34,521 36,283 53,309 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
ETIQUETA Inventario
2 SEMANAS
ADHESIVA MARCA Disponible 23,696 16,181 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos
Netos 10,825 34,521 36,283 53,309 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
Recepción Planeada 10,825 34,521 36,283 53,309 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
Liberación Planeada 10,825 34,521 36,283 53,309 76,558 94,875 102,625 64,229 15,499
Requerimiento 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0
Merma del proceso
3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento Bruto 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0
RIBBON RESINA 1 SEMANA Inventario
Disponible 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos
Netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recepción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139
Liberación Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140
Presupuesto del Plan de Producción.
Justificación.
El recurso humano es el pilar fundamental de una organización, por tal sentido
se planifican capacitaciones destinadas a persuadir el comportamiento de los
colaboradores, enfocadas a disminuir el ausentismo que se presenta
actualmente los días lunes de cada semana, y dar a conocer la importancia de
cumplir con los procedimientos que permitan eliminar los productos
defectuosos, hacer una disciplina de mantenimiento autónomo y preventivo con
el fin de eliminar los sobrecostos que asume actualmente la organización.
141
Competencias laborales.
Teniendo en cuenta que la empresa debe contar con el equipo idóneo se
procede a incluir el perfil que, de tener cada jefe de área, ya que ellos serán los
mentores del personal operario y serán el soporte del directorio para instaurar y
mantener la mejora continua dentro de la organización.
Funciones Generales:
Grado de instrucción:
Capacitación:
Experiencia:
142
Personalidad:
Funciones Generales:
Grado de instrucción:
Capacitación:
Experiencia:
143
Personalidad:
c) Jefe de producción:
Funciones Generales:
Grado de instrucción:
Capacitación:
Experiencia:
144
Personalidad:
d) Jefe de exportaciones:
Funciones Generales:
Grado de instrucción:
Capacitación:
145
Experiencia:
Personalidad:
e) Jefe de planta:
Funciones Generales:
Grado de instrucción:
Capacitación:
146
Conocimiento de Office nivel Avanzado.
Inglés a nivel Avanzado.
Experiencia:
Personalidad:
f) Jefe de calidad:
Funciones Generales:
Educación:
Capacitación:
147
Conocimiento en enfriamiento, almacenaje y transporte refrigerado de
frutas.
Experiencia:
Personalidad:
g) Jefe de mantenimiento:
Funciones Generales:
Grado de instrucción:
148
Deseable con cursos en Dirección de Operaciones, Gestión de Mantenimiento
o afines.
Capacitación:
Experiencia:
Personalidad:
h) Jefe de logística:
Funciones Generales:
149
Grado de instrucción:
Capacitación:
Experiencia:
Mínima de 03 años como jefe del área de Logística, supervisando las áreas de
compra, almacén y transporte de empresas industriales.
Personalidad:
Funciones Generales:
Grado de instrucción:
150
Profesional titulado y colegiado en la carrera de Ing. Industrial, Ing.
Agroindustrial, Ing. Industrias Alimentarias, Ing. Química o afines.
Capacitación:
Experiencia:
Personalidad:
151
Plan de capacitaciones.
152
COSTO COSTO COSTO
CAPACITACIÓN DESCRIPCIÓN UM CANT UNIT TOTAL S/. TOTAL $
153
LAPICEROS UN 22 0.3 6.60 2.04
FOLDER UN 22 0.13 2.86 0.89
SEPARATAS ANILLADAS UN 22 1 22.00 6.81
Objetivo.
Controlar la actividad de pesado, para evitar los reprocesos y las mermas de
los materiales de empaque.
Justificación.
154
Se propone un plan de control de calidad, para atacar el punto crítico que se
presenta en la etapa de pesado, este punto crítico nos genera un sobre costo lo
cual se ve reflejado en la merma de los materiales de empaque y el pago de
horas extras por reproceso.
Balanzas calibradas.
Establecer una línea de verificación de pesado.
Medidas correctivas.
Cronograma de verificación.
CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN DIARIA SEMANAL
1 SUPERVISAR REGISTROS DE CONTROL X
REUNIÓN CON LOS OPERARIOS DE VERIFICACIÓN DE
2 PESADO X
3 CHARLAS CON TODO EL PERSONAL DE PROCESO X
4 REVISIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS X
155
Presupuesto del plan de control de calidad.
6 Etapa de Verificar.
156
6.2 Plan de producción:
157
158
6.4 Plan de control de calidad:
7. Etapa de Actuar.
159
8. Productividad Global Estimada.
ACTUAL ESTIMADA
COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA 131,465 131,465
SUELDOS 22,778 22,778
ENERGÍA ELECTRICA 9,991 9,991
ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 5,851 5,851
TRANSPORTE DE PERSONAL 12,093 12,093
ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 17,586 17,586
160
Tabla 70. Costo por caja actual vs estimada.
161
VIII. REFERENCIAS
162
FERNÁNDEZ, Francisco. Teoría y práctica del mantenimiento industrial
avanzado [en línea]. 2.a ed. España: Artegraf, S.A., 2005 [fecha de consulta: 20
de mayo de 2017]
http://files.tecnica8-electromecanica.com/200001528-98ba999b41/Teoria-y-
Practica-Del-Mantenimiento-Industrial-Avanzado.pdf
ISBN: 84-96169-49-9
163
marzo, 2017. [Fecha de consulta: 04 de junio del 2017]. Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/1815/181549596002.pdf
ISSN: 1027-2127
164
ANEXOS
ANEXO 1: CUESTIONARIO N° 01
FACULTAD DE INGENIERIA
OBJETIVOS:
ENCUESTA
1. ¿Las actividades que realizan son planificadas?
a) Si b) No c) A veces
d) Empaque. e) Todas.
165
c) Falta de capacitación al personal
d) Demoras en el abastecimiento.
6. ¿Cree usted que las funciones que realiza están bien definidas?
a) Si b) No
a) Si b) No c) A veces
12. ¿Cree usted que las capacitaciones que recibe contribuyen para
mejorar la producción?
a) Si b) No
a) Si b) No
14. ¿Cree usted que el personal con el que se cuenta podría adaptarse
a un plan de mejora continua?
166
a) Si b) No
167
ANEXO 2: CUESTIONARIO N° 02
FACULTAD DE INGENIERIA
OBJETIVOS:
ENTREVISTA
JEFE DE MANTENIMIENTO:
168
10. ¿Cree usted que recibe el apoyo administrativo necesario para
implementar mejoras en el sistema de producción de la planta?
ANEXO 3: CUESTIONARIO N° 03
FACULTAD DE INGENIERIA
OBJETIVOS:
ENTREVISTA
productividad?
4. ¿Cuáles son los motivos, por los que la línea de producción se detiene?
169
10. ¿Cree usted que la Gerencia está buscando técnicas para mejorar el
proceso productivo?
170
ANEXO 4: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
171
ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANAS
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Determinación de los
Proyectos de
Investigación
1.- Reunión de coordinación
2.- Presentación del
esquema de desarrollo de
proyecto de investigación
3.- Validez y confiabilidad
del instrumento de
recolección de datos.
4.- Recolección de datos
5.- Procesamiento y
tratamiento estadístico de
datos.
6.- JORNADA DE
INVESTIGACIÓN N°: 1
Presentación de avance.
7.- Descripción de
resultados.
8.- Discusión de los
resultados y redacción de la
tesis.
9.- Conclusiones y
recomendaciones.
10.- Entrega preliminar de la
tesis para su revisión.
11.- Presentar la tesis
completa con las
observaciones levantadas.
12.- Revisión y observación
del informe de tesis por los
jurados.
13.- JORNADA DE
INVESTIGACIÓN N° 2
Sustentación del informa de
tesis.
172
ANEXO 6: VERIFICACIÓN DE STOCK DE MATERIALES
173
ANEXO 7: FOTOS DEL PROCESO DE PACKING
174
Figura 61. Tesista.
175
Figura 64. Etapa de gasificado – Empresa Agroexportadora.
176
Figura 66. Etapa de selección – Empresa Agroexportadora.
177
Figura 68. Etapa de Empaque – Empresa Agroexportadora.
178
Figura 70. Registro de avance– Empresa Agroexportadora.
179
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