Bellido MR
Bellido MR
Bellido MR
FACULTAD DE INGENIERÍA
AUTOR(ES)
ASESOR
DEDICATORIA
RESUMEN
adapte de la mejor manera a la situación de la empresa. Con el fin de mitigar los problemas
estos.
Por un lado, la filosofía de las 5 “S” está orientada a gestionar el estado físico del almacén,
garantizando una estandarización del orden y control del inventario, de manera que su
ejecución previa pueda mitigar los problemas que presenta la empresa a la vez que
permite gestionar los inventarios estratégicamente de acuerdo con la demanda sin generar
inventarios; Pymes.
3
ABSTRACT
The purpose of this research is to determine how much the inventory management design
Corporativas Tauro S.A.C. The type of research will be adapted to the scope of the
descriptive study, specify in the research of articles related to the publications of perishable
products in order to develop a proposal that best suits the situation of the company. In
order to mitigate the problems of inventory oversupply and inefficiency in the storage
process of these.
The philosophy of the 5 "S" is oriented to the management of the physical state of the
warehouse, guaranteeing a standardization of the order and control of the inventory, so that
its previous execution can mitigate the company’s problems at the same time that
maximizes the results of the application of the following tool, DDMRP. The last one
oversupply, much less an inventory shortage. These techniques were proposed in a 5-phase
It should be noted that this research project is developed from numerical analysis to
correctly diagnose the company's situation and present a viable solution to its reality.
Smes
4
TABLA DE CONTENIDO
1. CAPÍTULO I ............................................................................................................... 18
1.2.8. 5’S................................................................................................................ 30
2.5.1. Obtención del factor de valoración por medio del método Westinghouse .. 54
89
ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE FIGURAS
INTRODUCCIÓN
consumo de carne no necesariamente quiere decir que se agoten los inventarios de los
inventario que trae consigo un problema de rotación de inventario que genera distintos
1. Capítulo I
Este capítulo orientará al lector con el desarrollo de la investigación, ya que se
trabajará el estado del arte para conocer los sucesos históricos en relación con el sector del
con alto nivel de impacto a nivel mundial que ayudará a comprender al lector el porqué del
problema y el cómo ha sido tratado en otros países. Por lo tanto, se presentarán casos de
Logístico que consta en encuestar a empresas y usuarios del servicio logístico. De los
capacidad de rastrear envíos y la frecuencia con la cual los envíos llegan al destinatario
dentro del tiempo programado. Para este criterio se establece un índice de calificación que
nivel mundial Alemania con un nivel de desempeño de 4.20. Se puede observar que la
mayoría de los países líderes pertenecen al sector europeo. Así mismo, la imagen
representa que liderar el sistema logístico por el índice de desempeño no indica que los
los países con mayor índice logístico. Adaptado de «Fuente: encuestas realizadas por el
El sistema logístico de América Latina es menos eficiente que de los países europeos (Ver
Figura 2), ya que tienen un índice de desempeño logístico. Los costos logísticos suponen
entre 18% y 35% del valor del producto, situándose entre 16% y 26% del PIB. En la Figura
infraestructura pertuaria de 2.5. Así mismo, Perú tiene costos promedio de exportar e
exportación $/ 0.
Figura 2. Lista de Países de América Vs. Alemania ubicados según su índice logístico.
El análisis sector logístico a nivel de Latinoamérica (ver tabla 1) hace concientizar que se
debe reforzar los componentes del desempeño logístico; por lo tanto, el estudio estará en
21
Competencia de
2.6 2.59 -0.40%
Servicios Logísticos
Nota. En los 23 países que registra América Latina, su desempeño logístico 2018 ha
sido similar al 2016 pero registra una caída en el indicador de Aduanas y Competencia
de Servicios Logísticos. Adaptado de «Índice de Desempeño Logístico 2018, según el
Departamento de Información Estratégica», por el Consejo Nacional de Competitividad
de República Dominicana, 2019.
Mejorar la Competencia de Servicios Logísticos consta también en que las empresas deben
mejorar sus entregas a tiempo e incluso que sean competentes en precios por el servicio
logístico. Encontrar un stock de seguridad adecuado ayuda a que las empresas sean
(Velasco Acosta et al., 2019). Por lo tanto, una buena gestión de inventario hace a las
empresas más competitivas. Así mismo, los costos logísticos son componente clave de una
buena gestión de inventario. En los años 60 se solía entender que a mayor producción
menor sería el costo logístico, pero a través de los años este concepto no aplicaba a todas
las empresas, ya que la demanda de ciertos productos suele variar en relación con el
tiempo. Es así que en la década de 1980 se concluye que la producción debía cambiar con
frecuencia para ser más competitivo; es decir, que para crear una ventaja competitiva sobre
las demás empresas se debe acortar tiempos de producción, reducir inventarios, entrega a
Por otro lado, ser competente en la en el mercado de productos alimenticios lleva a tomar
mayores riesgos, pues la gestión de inventarios de los productos perecibles tiene suele
vencimiento estos costos aumentan e incluso los precios de ventas sueles reducirse. Es por
ello, que la rotación de inventario debe ser constante; es decir, las comercializadoras de
productos perecibles deben evitar que el stock de sus productos conlleve estar mucho
tiempo almacenado (Edalatpour & Mirzapour Al-e-Hashem, 2019). Es así que la cadena de
generación de residuos. Por lo tanto, hoy en día en el mercado globalizado, las empresas
deben buscar la sostenibilidad en toda su cadena de suministro (Lee & Rim, 2019).
perecibles cuenta con distintos cambios en la cadena de suministro ya sea en mantener sus
inventarios en buen estado como cumplir con las demandas sin exceder el stock de todos
23
sus SKU. Por tal motivo que, también se hace complejo el mantener las condiciones de
eficiencia, los recursos de almacén como espacio y tiempo, reducir los daños a los
productos e incluso se puede considerar que hace más competente a una empresa (Pinto &
Nagano, 2019).
1.1.1. Problema
De acuerdo con los antecedentes expuestos sobre el sector logístico, todas las
ello con un 0.4% de competencia del servicio logístico menor a comparación de la última
encuesta realizada por el Banco Mundial. Por lo tanto, para que una empresa sea
compleja, ya sea por los costos de mantenimiento no lineales como en el riesgo de que los
1.1.2. Importancia
necesitan reforzar indicador de competencia por servicio logístico. Es un sector con una
1.1.3. Motivación
su logística y así puedan tomar decisiones a base de las técnicas brindadas. Si bien la
actividad económica del comercio tiene un 2.4% de participación en el PBI, este indicador
puede mejorar si las empresas visualizan su crecimiento por el lado de ser competentes en
el actual mercado. Para ello, se quiere demostrar que a base de la metodología DDMRP y
5S, se pueden adaptar en Pymes por medio de herramientas básicas. Para así, lograr
conseguir el nivel de rotación de inventario adecuado para cada SKU. Teniendo en cuenta
1.1.4. Objetivo
inventarios.
manera óptima y eficiente desde el inicio de la producción hasta la entrega final del
producto al consumidor. Es decir; este proceso interviene en toda la cadena del sistema
para las empresas y más aún si las empresas que intervienen en la cadena de suministro de
decir; para lograr ser competente en el mercado global debemos identificar correctamente
la cadena de suministro más aún si el producto final a entregar forma parte del grupo de
alimentos, ya que una inadecuada gestión de la cadena de suministro puede alterar el valor
del producto alimenticio e incluso hasta su pérdida (Schiavo et al., 2018). Afirmando así,
mucho del ciclo de vida del producto. Por lo tanto, se debe configurar la cadena de
suministro de manera estratégica, cumpliendo con ser receptiva, flexible y ágil, pues traería
como beneficios la satisfacción del cliente, mejor tiempo de entrega, mayor productividad
los inventarios contribuye de manera significativa en los costos, señalan que para una
una gran cantidad de inventario en el almacén. Mencionan que los factores que repercuten
sobre estos costos suelen ser el diseño del almacén que se tenga para los diferentes
26
productos, así como el personal que trabaja directamente con las existencias en el almacén.
Se señala que para aminorar el incremento de estos costos existen fórmulas que permiten
consta en determinar los costos de todos los productos relacionado con el volumen que
puedan tener. Es decir, ayuda a obtener información de los productos desde los más
consumidos o menos vendidos. Además; los autores del artículo citado indican que aplicar
demanda como la disponibilidad de recursos. Así mismo, concluyen su estado del arte,
mencionando que el sistema ABC suele ser costo, pero los beneficios son rentables como
Sarkar (2020), el stock de seguridad es clave para satisfacer la demanda del mercado,
puesto que difícilmente suele ser fija en escenarios reales. A su vez, señalan que para
mantener un stock de seguridad óptimo es necesario contar con una buena política que
permita siempre contar con existencias disponibles que la empresa pueda controlar en el
ciclo de rotación de inventarios hace referencia al tiempo que transcurre desde que una
empresa recibe las existencias hasta el momento en que finaliza las ventas de estas. En
27
otras palabras, el tiempo total que el inventario permanece en la empresa antes de ser
Así mismo, dichos autores señalan que un ciclo de rotación de inventarios extenso
la baja eficiencia de esta última está relacionada con un alto nivel de inventarios. Mientras
que, un ciclo de rotación de inventarios corto suele está ligado a una mayor eficiencia del
como: hora de llegada, edad del producto o calidad del producto, las políticas de
referencia con el que se comparan todas las demás políticas de emisión; es decir, es decir
que el retiro del producto es de manera aleatoria sin considerar la antigüedad o calidad.
• Primero en entrar, primero en salir (FIFO): La política consta de que todo producto
• Último en entrar, primero en salir (LIFO): Todo producto que haya ingresado en el
• La más alta calidad, First Out (HQFO): Se prioriza la salida del almacén a los productos
• La calidad más baja, primero en salir (LQFO): Se prioriza la salida del almacén a los
consumo del cliente. Esta metodología concentra su atención en las partes críticas, las
Los autores (Miclo et al., 2019) de acuerdo con sus estudios de la información
sistemas como vienen a ser el MRP, Lean, Six Sigma y Teoría de restricciones (TOC). Se
tiempo
extracción
• Six Sigma, toma ajustes adaptativos posibles del análisis de varianza atípica
29
Por otro lado, los autores (Kortabarria et al., 2018) establecen que el sistema
• JIT, se basa en evitar inventarios para que luego no sean considerados como
desperdicios.
Figura 3. La gráfica resume las 5 fases que suele aplicarse bajo la metodología del
DDMRP
1 2 3 4 5
siguiente manera: Las primeras tres fases definen la configuración inicial y evolutiva del
modelo DDMRP. El cuarto y quinto definen los aspectos operativos del sistema DDMRP,
1.2.8. 5’S
La metodología 5’S es una técnica de gestión japonesa que propone cinco acciones
necesarias con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo para con ello facilitar la
ejecución de las labores en determinadas áreas de trabajo. Esta metodología recibe dicho
nombre por las iniciales de los principios fundamentales que persigue su implementación
Nota. Adaptado de «Lean principles for organizing items in an automated storage and
retrieval system: An association rule mining – Based approach», (Bevilacqua et al.,
2019)
31
1ª S – Clasificación (seiri).
para con ello separarlos como corresponde y asignarlos a un lugar adecuado de acuerdo a
su entorno.
2ª S – Organización (seiton)
cada elemento dentro de un área de trabajo debe tener un lugar designado en específico y
exclusivo para un solo elemento o familia de elementos, de manera que tras su uso este
3ª S – Limpieza (seiso)
una rutina que permita a los colaboradores a mantener limpia un área de trabajo de manera
que esta genere un buen estado operativo de los ambientes u elementos pertenecientes a
determinados ambientes
4ª S – Estandarizar (seiketsu)
requiere medir y analizar resultados, de manera que se propongan nuevas metas que
clientes.
Los autores del artículo (Kortabarria et al., 2018) definen las 5 fases de implementación de
la siguiente manera:
Esta fase es crucial en la implementación del DDMRP, ya que al ejecutarla los riesgos
serán protegidos por diferentes tipos de buffer. Como se menciona, los buffers son la
distribución
Estos Buffer fueron definidos por colores compuestos en 3 zonas, donde cada zona
tiene una función específica como se establece en la siguiente Figura (Ver Figura 5 y 6).
Figura 5. Zonas de buffers. Alaitz Kortabarria , Unai Apaolaza , Aitor Lizarralde , Itxaso Amorrortu, 2018
Para dimensionar cada zona se consideran factores tales como el uso promedio diario
(ADU) y la Cantidad mínima de pedido (MOQ)1.
A continuación, se muestra las fórmulas utilizadas para el cálculo de las zonas (Ver Figura
7)
Figura 7. Formulación de Zona Roja, Román, 2017
Donde
d: demanda promedio diaria (CPD)
L: lead time expresado en días
fl: factor de lead time, según Figura 11
fv: factor de variabilidad de la demanda
Donde:
d: demanda promedio diaria CPD
L: lead time expresado en días
Cálculo de la zona Verde (Ver Figura 9):
1
Smith, 2019
35
Donde:
d: demanda diaria promedio
fl: factor de lead time
MOQ: cantidad mínima de pedido
Ciclo de pedido: Establecida por una frecuencia de días a la que debe abastecerse un
SKU
3) Ajustes dinámicos:
el ajuste de los nuevos requisitos. Es decir, es posible que el consumo de una referencia
varíe en el tiempo, por lo que el buffer de esta referencia debería adecuarse a estas
variaciones para que la empresa sea capaz de atender las necesidades reales de esa
referencia.
En esta fase se plantea la ecuación de flujo neto, por medio de esta se brindará la
cada buffer, ya que el tiempo y cantidad recomendada por las señales de alerta también son
Figura 10. Señales de alerta por medio de la explosión del BOM (Ptak & Smith, 2011)
101 tiene su PFN debajo del JUGUETE, la explosión comienza y se detiene cuando se
Una vez planificadas las órdenes, es importante controlarlas para asegurarse de que todo
avanza según lo previsto. DDMRP incorpora diferentes alertas codificadas por colores que
forma sencilla qué referencias se encuentra en situación crítica y requieren atención. Esta
2
Alaitz Kortabarria , Unai Apaolaza , Aitor Lizarralde , Itxaso Amorrortu,2018
37
La Figura 11 es un claro ejemplo del manejo del sistema de alertas, ya que la cura de
color negro muestra la tendencia y la curva azul representa una distribución normal donde
fases expuesto. Se detallará los resultados obtenidos de cada autor que respaldarán el
proyecto de investigación.
propósito de este documento tiene cuatro etapas secuenciales. Primero, se genera una base
3
Cfr. Kortabarria A, Apaolaza U, Lizarralde A (2019)
38
planificación de DDMRP para tener un entorno de fabricación más complejo; esto incluía
18%. Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que DDMRP funciona de
manera óptima en entornos de fabricación complejos como el propuesto por los autores y
que fue aplicado por medio del programa ARENA (Velasco Acosta et al., 2019).
distribuidora de PCs, el cual tiene el propósito de explicar los resultados en cada fase del
desarrollo de la metodología.
Simulación 1 Simulación 2
La tabla 3 nos indica que no es necesario aún realizar pedido de compras de acuerdo a los
verde del DDMRP. Por lo tanto, el caso de estudio explica mediante su la simulación que
el Demand Driven se diferencia del MRP por el sistema de alerta que maneja mientras
DDMRP en una empresa que produce candados y que anteriormente usaba MRP. El
análisis se realizó durante un período de 11 meses, lo que permitió ver varios rendimientos
del Uso Diario Medio (ADU), el inventario total disponible y el stock de cobertura total.
las tres referencias más consumidas. La cantidad de tres referencias se consideró suficiente
para llevar a cabo este análisis, ya que nos permitió ver si el patrón global se repitió en las
Los resultados del articulo demuestran que al usar DDMRP la compañía aumentó la
muestran en la tabla 4.
Nota. La tabla 4 muestra el análisis individual de cada familia de productos con mayor
consumo en el mercado. El uso diario medio aumentó trayendo consigo el efecto del
aumento de la rotación de inventario. Así mismo, el nivel de inventario como el stock
de seguridad se redujeron significativamente.
1.3.2.4. Caso de éxito 4
Tomando como referencia una tesis de Michael Zelada García, egresado de la
Value Stream Mapping (VSM), las 5´S y las tarjetas Kanban. Los resultados del proyecto
de aplicar DDMRP, ya que tenían variabilidad constante de clientes, del mercado y materia
metodología DDMRP:
42
Lt 20días 10días
Chemicals, Cerafix entre otros también optaron por la aplicación de la metodología del
Deemand Driven MRP y en la tabla 8 se resume los resultados del Antes Vs. Después.
enfermedades que han aparecido en los últimos años se deben a las bacterias, virus y otros
patógenos que surgen en animales y productos animales. Es por ello, que nace la iniciativa
Ley de Inocuidad de los Alimentos DL 1062 (Ver Figura 12), tiene como finalidad de
humana.
44
Figura 12. Decreto Legislativo que aprueba << La ley de Inocuidad de los alimentos DL
1062>> Decretos Legislativos del Perú, 2008
crecimiento del consumo de carne en los últimos años y también pronostican que en los
45
próximos años seguirá creciendo el consumo de carne en todo el mundo (Ver Figura
millones en 2021. Por tanto, en los últimos 50 años la producción mundial de carne se
ha cuadruplicado (Ver Figura 14). Es decir, que es un mercado que ha ido creciendo
que las empresas sean más competentes para cumplir con la demanda y las expectativas
de los clientes.
nacional durante el primer trimestre del año 2018. Así mismo, según el ministerio de
Nota. Lata tabla sobre la demanda de productos cárnicos importados 2007 -2017 en el
Perú. Adaptado de «Evolución del abastecimiento de productos percuarios año, 2007-
17», por Ministerio de Producción, 2018
2.2. Empresa
La empresa sobre la cual se realizará el correspondiente estudio es Negociaciones
Corporativas Tauro’s S.A.C. (Tauro SAC), cuya actividad principal radica en la gestión
de una cámara frigorífica donde se almacenan diferentes tipos de carnes y sus derivados
RUC: 20547110421
Teléfono: 2324021
Figura15)
48
a otras empresas por debajo de Redondos. Cabe destacar que esta empresa en el último año
Figura 15. Ubicación geográfica de la empresa Tauro S.A.C <<Ubicación Tauro SAC>>,
por Google Maps, 2020.
Misión
mercado peruano”
Visión
Organigrama
49
Gerente General
Jefe de administración y
Jefe de operaciones Contabilidad
finanzas
Productos
La empresa comercializa una amplia gama de productos cárnicos, durante el año 2018
P# Producto
Para realizar los cálculos correspondientes en los próximos apartados fue necesario
realizar una clasificación ABC de los productos que más ventas generaron a la empresa a
lo largo del 2018, con el fin de enfocar el análisis sobre ellos. A continuación, en las tablas
% Productos % Ventas
Zona Productos % Productos % Ventas
acumulado acumuladas
A 4 23.53% 23.53% 77.59% 77.59%
B 8 47.06% 70.59% 17.41% 95.00%
C 5 29.41% 100.00% 5.00% 100.00%
Total 17 100.00% 100.00%
19)
52
Registrar peso
Inicio Pesar pallet
de pallet
Registrar peso y
Ubicar pallet en la cantidad de
balanza productos
No
Fin
Inicio
Tomar pedido
Recibir pedido
de los cientes
Fin
Si
Armar pedido
Generar Embarcar
documento de pedido
venta
Despachar
pedido
Devolución
No ¿Conforme?
Recepcionar
Si
dinero de la
venta
Fin
Nota Adoptado de <<Reporte de ventas 2018 Tauro S.A.C.>>, Elaboración propia, 2019
consistencia; es decir, consta en ser un método clasificador del tiempo con ciertas reglas
estudio. Cabe resaltar que la aplicación del método varía de acuerdo a las necesidades de
su aplicación, por ejemplo, ciertas empresas optan con la aplicación de solo dos de sus
La medición del trabajo se realiza con el objetivo de determinar los tiempos improductivos
en la ejecución de los diferentes procesos. De esta manera para poder realizarlo de una
manera óptima se procedió a realizar una toma de tiempos por medio de un cronometro
para cada actividad que comprende los procesos de recepción de pedidos y despacho de
influenciados por la actuación del trabajar tanto como su entorno, es así que el método de
Westinghouse utiliza las siguientes tablas para determinar el factor de valoración del
Habilidad
+0.15 A1
+0.13 A2 – Habilísimo
+0.11 B1
+0.08 B2 - Excelente
+0.06 C1
+0.03 C2 – Bueno
0.00 D - Promedio
-0.05 E1
-0.10 E2 - Regular
-0.15 F1
-0.22 F2 - Deficiente
Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.)
Esfuerzo
+0.13 A1
+0.12 A2 - Excesivo
+0.10 B1
+0.08 B2 - Excelente
+0.05 C1
+0.02 C2 – Bueno
0.00 D - Promedio
-0.04 E1
-0.08 E2 - Regular
-0.12 F1
-0.17 F2 - Deficiente
Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.)
Condiciones
+0.06 A - Ideales
+0.04 B - Excelentes
56
+0.02 C - Buenas
+0.00 D - Promedio
-0.03 E - Regulares
-0.07 F - Malas
Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.)
Consistencia
+0.04 A - Perfecto
+0.03 B - Excelente
+0.01 C - Buena
+0.00 D - Promedio
-0.02 E - Regular
-0.04 F - Deficiente
Fuente: Introducción al estudio del trabajo (4ta Ed.)
Para determinar el ritmo de trabajo realizado por los operarios se utilizó el sistema
realizada se efectuó de manera única para ambos procesos de estudio los cuales incurren en
En primer lugar, la habilidad de los operarios tuvo una valoración de 0.03, considerada
buena ya que, si bien las actividades son sencillas, estos operarios solo cuentan con 3
En segundo lugar, el esfuerzo tuvo una valoración de 0.05, considerada buena, ya que el
peso de carga en la mayoría de las actividades supera los 5kg, como al momento de
trasladar los productos manualmente o hacer uso del transpaletas para movilizar lotes de
productos.
57
En tercer lugar, las condiciones tuvieron una valoración de -0.03, considerada regular, ello
por el desorden y la falta de organización que existe en las áreas de recepción y despacho
que dificultan realizar un rápido flujo de los procesos, asimismo la falta de limpieza
En cuarto lugar, la consistencia tuvo un valor de -0.02, considerado regular, debido a que
las labores que se realizan no se dan de manera continua, existen paradas como para mover
para determinar qué zona se le asignara a cada producto antes de apilarlo en el almacén
frigorífico.
calificaciones del método Westinghouse, la cual se obtuvo como total una valoración de
0.03 para la actuación de los operarios en los procesos de recepción de pedidos y despacho
de pedidos.
CALIFICACIÓN WESTINGHOUSE
Criterio Valor Consideración
Habilidad 0.03 C2 Bueno
Esfuerzo 0.05 C1 Bueno
Condiciones -0.03 E Regular
Consistencia -0.02 E Regular
Valoración 0.03
Fuente: Elaboración Propia
una toma de tiempos de los procesos de recepción de pedidos y despacho de pedidos para
los productos pertenecientes a P1 (Piernas de gallina marca Tres Arroyos). Así, se toma
una muestra de 50 datos tomando tiempos sin contingencias, ello puede observarse a
58
detalle en ANEXOS. Estos datos nos ayudaran a calcular el tiempo de ciclo que
En primer lugar, se halló el tiempo observado, este se obtuvo a partir del promedio de los
50 datos de tiempo tomados para cada actividad. Para luego hallar el tiempo normal, el
cual se halló por medio de la multiplicación del tiempo observado por el factor de
valoración de los suplementos que se están considerando para los procesos de recepción y
multiplicar por el tiempo normal previamente obtenido y con ello hallamos el tiempo
estándar de cada actividad y por consiguiente los tiempos de ciclo de cada proceso. A
los cuales resultaron ser de 27.66 y 29.93 min para cada uno de ellos.
59
mucho menos toma en cuenta alguna política de inventario establecida que defina un nivel
necesidad de reponer existencias, el área de compras emite una orden de pedido y la envía
Una vez controlada la entrega, las mercaderías se trasladan al almacén, el cual es muy
caótico por el hecho de no tener áreas definidas para cada tipo o familia de productos, lo
que dificulta aprovechar al máximo su capacidad y a la vez poder ubicar y llevar un control
61
Figura 22. Representa la falta de un sistema de manejo adecuado del almacén. Tauro
S.A.C
distribución a los clientes. Así, las existencias van disminuyendo hasta llegar nuevamente a
nivel de inventario que les permita satisfacer la demanda de sus clientes y mantener un
encontraba con una gran cantidad de inventario que dejaba entrever un posible
verdaderamente dicha situación ocurre se procedió a hallar el nivel de rotación del sector
Según, Rubio Domínguez (2007), el índice de rotación de inventarios para las empresas del
rubro de almacenamiento que se considera aceptable es de 8. Pero por ser una medida muy
frente a otras de actividades similares que puedan ser agrupadas dentro del mismo sector
de alimentos perecibles. Así se comparó a nivel nacional frente a las empresas San
Fernando S.A y Laive S.A., mientras a que a nivel internacional se comprará con la
empresa colombiana Grupo Nutresa, líder en alimentos procesados, entre ellos los
embutidos. De esta manera, las empresas del sector previamente mencionadas registraron
una rotación de inventarios entre [4.77; 5.15], siendo en promedio un ratio de 4.95 de
rotación de inventarios, lo que nos indica que el inventario es vendido en 2.42 meses
aproximadamente. Mientras que la empresa Tauro SAC. presenta una rotación de 4.26, lo
que nos dice que sus inventarios se venden cada 2.83 meses aproximadamente,
presentando una rotación por debajo de las empresas del sector, ello se puede apreciar en la
Figura 23, lo que nos indica que existe un problema en la gestión actual de inventarios.
Cabe resaltar que el inventario promedio fue calculado por medio de los datos
ganancias y pérdidas del pasado año 2018. Los cálculos se muestran a continuación:
Rotación de inventario San Fernando SA. 1,829, 031 355, 194 = 5.15 4
Laive S.A.
(Valores expresados en miles de soles)
4
Estados Financieros auditados. [2019].Perú: Bolsa de Valores Lima. Consulta: [29 de Septiembre, 2019]
5
Estados Financieros auditados. [2019].Perú: Bolsa de Valores Lima. Consulta: [29 de Septiembre, 2019]
63
Grupo Nutresa
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Tauro SAC.
(Valores expresados en soles)
fuera del almacén, por medio de un control visual, que no se cumplían a cabalidad
principios de la metodología 5S, como son los las tres primeras S. Ello se muestra a
continuación en imágenes.
6
Nutresa S.A (2018) Colombia: Estados Financieros consolidados Consulta: [29 de septiembre, 2019]
64
1ª S – Clasificación (seiri)
productos, los pallets que cargaban los productos se hallaban ubicados aleatoriamente sin
esquema alguno. Incluso pallets vacíos que no estaban ejerciendo ningún uso se
encontraban dentro de las cámaras frigoríficas. Fuera del almacén se hallaban bandejas y/o
pallets junto a objetos ajenos a los espacios de trabajo, como son bicicletas u objetos
personales del personal del almacén o hasta incluso al lado de basura que no ha sido
2ª S – Organización (seiton)
cada cámara frigorífica en las que eran almacenados. En segundo lugar, los pallets y
3ª S – Limpieza (seiso)
Existía poco habito de limpieza tanto dentro y fuera del almacén, se trabajaba en
plena suciedad y se hacía limpieza cada que el gerente lo notara y lo ordenara y no de una
manera habitual como cultura de trabajo como se visualiza en las Figuras 28 y 29.
analizaron las dos siguientes que van relacionadas al comportamiento de los operarios y
como una auditoria rechazada, ello refiere a que los resultados obtenidos fueron bastante
pésimos.
Calificación
Descripción Puntaje
Auditoría conforme 50
Auditoría aprobada con oportunidades de mejora 41-49
Auditoría cumplida parcialmente 31-40
Auditoría rechazada 0-30
AUDITORÍA 5S
Objetivo Real
Sistema de puntuación 1ª s 10 4
2ª s 10 4
0 No aceptable - El grado de cumplimiento es menor del 40% 3ª s 10 2
Aceptable- El grado de cumplimiento es mayor del 40% y
1 4ª s 10 0
menor del 90%
2 Muy aceptable - El grado de cumplimiento es mayor del 90% 5ª s 10 0
Tota
50 10
l
0 1 2
0 1 2
0 1 2
1
Se encuentran sin residuos los pisos del almacén X
2
Se encuentran limpias las estanterías del almacén X
3ª s 3 No se encuentran elementos de limpieza a nivel parcial o X
SEISO /
en su totalidad, dentro del almacén
LIMPIEZ
A Se puede encontrar, manchas de líquidos u otra
4 sustancia que contamine el área de trabajo de los X
empleados de almacén
Se mantienen limpios los pallets, transpaletas y
5
montacargas
X
Total 2
0 1 2
0 1 2
¿Las cuatro primeras "S"
1 se aplican correctamente
en su totalidad? X
5ª s
SHITSUK 2
¿Los operarios tienen conocimientos de las 5'S? X
E/ ¿Existe registro de las observaciones y de la acciones
AUTODI 3
correctivas? X
CIPLINA
4 ¿Existen evidencias sobre la aplicación de la metodología
y de las acciones correctivas? X
5 ¿Se realiza el control diario de limpieza?
X
70
Total 0
Elaboración propia, 2019.
inventarios denotado por C1, el cual tiene como causas raíces el exceso de stock de
almacenamiento, denotado por C2, el cual tiene como causas raíces los tiempos muertos en
los procesos de recepción y despacho así como la baja exactitud de registro de inventarios,
denotados como C2.1 y C2.2 respectivamente. Ello se puede observar en la Figura 32.
Figura 32. El árbol de causas representa las diversas causas sobre el problema
Deficiente
planificación de
inventarios
C2
C1 Ineficiencia en el
Sobreabastecimiento proceso de
de inventarios almacenamiento
C1.1 C1.2
C2.1 C2.2
Exceso de stock Deficiente precisión
Tiempos muertos en Baja exactitud de
de seguridad del pronostico de la
los procesos de registro de
demanda
recepción y despacho inventarios
demanda, los cuales son categóricamente mayores a los necesarios. El exceso de inventario
trae como consecuencias directas una mala rotación de inventarios y asimismo un bajo
año 2018
plazo de entrega para las importaciones provenientes de Brasil con variaciones entre 30 a
40 días, con un nivel de servicio objetivo de 95% se determinó el stock de seguridad que
determinó que durante el 2018 existió un exceso de stock de seguridad de los productos
inventarios que registra en relación a las ventas realizadas el año 2018 se determinó que
esta posee una precisión del pronóstico de la demanda de solo un 83.08% en promedio. A
continuación, se muestran las fórmulas empleadas para hallar los valores mencionados y
73
un cuadro resumen de los cálculos efectuados. Los cálculos efectuados arrojaron que
ingreso de mercaderías, así como su correcta ubicación dentro del almacén están a cargo de
4 operarios. En el estudio visual se observó que las actividades que conforman este proceso
registran altos tiempos en estas actividades, así como malos resultados en el control de
estaba tomando para su ejecución. En segundo lugar, se analizó las pérdidas de productos
interior de esta y un área que conecta estas tres cámaras a la cual llamaremos pasadizo, esta
última debemos diferenciarla de los pasillos, los cuales harán referencia a los espacios
libres que deben existir dentro del almacén para poder transportar y maniobrar con
37.16m
14.00m
Camerinos operarios
12000.00 8500.00
14.00m
12000.00
Cámara frigorifica 1 Cámara frigorifica 2 Cámara frigorifica 3
33.85m
3200.00
Pasillo
Estacionamiento 1
Zona de
pesado y
control Zona de recepción de
vehículos de carga
Álmacen de Estacionamiento 2
Oficinas administrativas
pallets
14000.00
Elaboración propia.
76
Para el óptimo picking de los productos dentro del almacén el pasadizo deber estar libre
para poder movilizar las transpaletas y el montacargas eléctrico sin mayores problemas.
Sin embargo, los espacios del pasadizo y pasillos están siendo utilizados para los
productos, lo que trae consigo que los operarios no puedan desplazarse adecuadamente
para realizar un correcto picking, lo que los lleva a escalar, trepar y desplazarse por encima
de los inventarios, siendo esto una mala práctica que incurre en mayores tiempos dentro
del almacén.
Una vez hallados los tiempos estándar de las actividades que comprenden a ambos
innecesarias dentro de los procesos, las cuales podrían suprimirse realizando acciones
correctivas, ellas son las dos primeras actividades de ambos procesos, que consisten en
seleccionar el pallet y pesarlo, lo que fácilmente puede evitarse con tener registrado el peso
de cada pallet y señalizarlo en zona visible para su fácil identificación, ya que los pallets
con los que se cuentan en la empresa no presentan un peso estándar. De esta manera, las
Recepción de pedidos
Actividades
N° Actividad inicial
necesarias
Preparación de pedidos
Actividades
N° Actividad
necesarias
Para calcular los tiempos de desperdicio que existen en cada una de las actividades de los
28 como el tiempo actual de las actividades en estudio, el cual al ser comparado con el
tabla, nos arroja el tiempo de desperdicio, el cual para el proceso de recepción de pedidos
totaliza un valor de 13.64 minutos mientras que para el proceso de preparación de pedidos
Tiempo de
Actividades Tiempo Actual Tiempo Actual de
N° Actividad inicial Muda Desperdicio
necesarias (minutos) Valor (minutos)
(minutos)
del almacén frigorífico, así como el tiempo que trabajan a lo largo de un año, sus salarios y
los ciclos que se realizaron durante el año 2018, ello para el caso del proceso de recepción
Datos
Operarios (n°) 4
Salario (S/.) 1000
Semanas/año 52
Dias/mes 26
Horas/día 8
Fuente: Elaboración Propia
recepción de pedidos, se multiplico el costo por minuto que tiene la operación por los
de despacho registrado a lo largo del año 2018. Lo que dio como resultado una pérdida de
Recepción de pedidos
Costo/minuto Costo/ciclo recepción Total ciclo/año Costo anual
S/.0.32 S/.4.37 8772 S/.38,349.21
Fuente: Elaboración Propia
número de operarios del almacén frigorífico, el tiempo que trabajan a lo largo de un año,
sus salarios y los ciclos que se realizaron durante el año 2018, ello se observa a
Para hallar el impacto económico negativo de esta pérdida de tiempo se multiplico el costo
por minuto que tiene la operación por los minutos desperdiciados en un ciclo y estos a la
vez lo multiplicamos por el total de ciclos de despacho registrado a lo largo del año 2018.
Lo que dio como resultado una pérdida de anual de S/.18,600.13, ello se puede apreciar en
la Tabla 33.
Preparación de pedidos
Costo/minuto Costo/pedido Total ciclo/año Costo anual
S/.0.32 S/.2.55 7291 S/.18,600.13
Fuente: Elaboración Propia
Una vez calculado los costos improductivos de ambos procesos en estudio, podemos decir
que el costo incurrido en estos tiempos totaliza un valor anual de S/. 56,949.34, como se
sistemas contables. Esta situación no permite a la empresa conocer con certeza la cantidad
de existencias que tiene disponible para ofertar a sus clientes. De esta manera, otro de los
motivos por lo cual se evidencia una baja rotación de inventarios es debido a la diferencia
trimestrales realizadas por parte de los operarios del frigorífico a lo largo del año 2018 la
(ERI). La cual tiene como valor óptimo un 95%, lo cual indicaría la competencia al
registrar los inventarios. Sin embargo, para el caso de la empresa en estudio tras desarrollar
dicho indicador se determinó que en promedio la exactitud del inventario para el año 2018
fue de 85.65%, lo cual indica que existe una deficiencia al momento de registrar las
entradas y salidas al almacén. Lo cual registra como costos por inventario faltante una
pérdida de S/53,242.00 a lo largo del año 2018, ello se puede apreciar en la Tabla 35 y en
Diferencia
Periodo ERI (%)
desfavorable (/s.)
Ene18-Mar18 76.08% S/3,567
Abr18-Jun18 72.59% S/3,329
Jul18-Sep18 70.68% S/4,070
Oct18-Dic18 72.55% S/3,679
Total S/14,646
Fuente: Elaboración Propia
83
estas tienen, basadas en el impacto económico que tienen sobre la empresa. Así, se
costo total de S/199,522.97 de manera anual, del cual el 64.12% es provocado por un
Ponderación 100%
Impacto económico
S/199,522.97
anual
Ineficiencia en el proceso de almacenamiento
Causas Sobreabastecimiento de inventarios (C.1)
(C.2)
Impacto económico
S/127,928.02 S/71,594.95
anual
Tiempos muertos
Exceso de stock Deficiente precisión del Baja exactitud de
en los procesos de
Causas raíces de seguridad pronóstico de demanda registro de inventarios
recepción y
(C.1.1.) (C.1.2) (C2.2)
despacho (C.2.1)
Ponderación 11.37% 52.75% 28.54% 7.34%
Impacto económico
S/.22,688.96 S/.105,239.06 S/.56,949.34 S/.14,645.61
anual
Fuente: Elaboración Propia
84
11.37% S/.22,688.96
Exceso de stock de
64.12% seguridad
Clientes desatendidos
Perdidas económicas
Sin capacidad para Pérdida de clientes
Consecuencias
otros productos
Baja de precio de
demandados
productos para ser
vendidos Problemas de liquidez
Desaprovechamiento
Incremento de costos físico del almacén
de mantenimiento de
inventario Productos no vendidos
Deficiente
planificación de
inventarios
C2
Causas
C1 Ineficiencia en el
Sobreabastecimiento proceso de
de inventarios almacenamiento
C1.1 C1.2
C2.1 C2.2
Exceso de stock Deficiente precisión
Tiempos muertos en Baja exactitud de
de seguridad del pronostico de la
los procesos de registro de
demanda
recepción y despacho inventarios
almacenamiento se proponen las herramientas DDMRP y 5S respectivamente, como se aprecia en la Tabla 37.
Steven A.
Melnyk, 2019)
Material
Management without
Forecasting: From
MRP to
Demand Driven MRP
(Alaitz Kortabarria ,
Unai
Apaolaza , Aitor
Lizarralde ,
Itxaso Amorrortu,
2018)
C2.1
Tiempos Lean principles for
muertos en organizing items Permitió ubicar o eliminar
los procesos in an automated elementos no necesarios
de recepción storage and retrieval (ordenar); organizar elementos
C.2. y despacho system: an para optimizar la eficiencia y el
Ineficiencia en el association rule flujo dentro del almacén
5S
proceso de mining – based (enderezar); y desarrollar
almacenamiento C2.2. approach comportamientos que
Baja (Maurizio bevilacqua, contribuyan a mantener el
exactitud de filippo emanuele almacén organizado a largo de
registro de ciarapica, sara un periodo (estandarizar).
inventarios antomarioni, 2019)
propuesto, cabe mencionar que este está basado en las metodologías 5´S y DDMRP. La
investigación hará uso de la metodología 5’S y el modelo de aplicación descrito por sus autores
Figura 37. El cuadro resume las 5 fases que se deben desarrollar para la aplicación del
DDMRP.
1 2 3 4 5
Nota. Adaptado de « Ptak, C., & Smith, C. (2019). Demand Driven Material Requirements
Planning (DDMRP) versión 3»
Figura 38 se muestra resaltado de celeste las fases a emplear en la presente investigación, ya que
de suministros ya que esta adquiere los productos terminados directamente para su posterior
.
Nota. Adaptado de « Ptak, C., & Smith, C. (2019). Demand Driven Material Requirements
Planning (DDMRP) versión 3»
El modelo por desarrollar comprende de 4 fases a desarrollar como se muestra en la Tabla 38, los
Propuesta
1. Fase Preliminar: Planteamiento del problema e introducción
metodológica
Diagnóstico de la empresa
Comunicación general de las propuestas a implementar
Preparación previa al lanzamiento del desarrollo de las 5’S
2. Fase I: Desarrollo inicial
1ª S – Clasificación (seiri)
2ª S – Organización (seiton)
3ª S – Limpieza (seiso)
2. Fase II: Desarrollo Estructural
4ª S – Estandarizar (seiketsu)
5ª S – Seguir mejorando (shitsuke)
3. Fase III: Diseño DDMRP
Introducción DDMRP y Mejora continua
1ª Etapa DDMRP: Cálculo de zonas de buffer
2ª Etapa DDMRP: Ajustes dinámicos de buffers
4. Fase IV: Ejecución y seguimiento DDMRP
3ª Etapa DDMRP: Planificación dirigida por la demanda
4ª Etapa DDMRP: Ejecución visible
Fuente: Elaboración Propia
para la fase Preliminar que consiste en la recopilación de información, el cual nos brinda el
diagnostico actual de la empresa, para ello es necesario determinar los productos más
88
importantes para la empresa por medio del método ABC. Así mismo, en esta fase se plantea la
preparación previa al lanzamiento de del desarrollo de las 5’S. En segundo lugar, para la fase I se
organización y limpieza de estos respectivamente. Por otro lado, para la fase II se aplicarán la 3ª
desarrollada la fase II, se ejecuta la 1ª etapa del método DDMRP, la cual consiste en el cálculo
de zonas de buffer de cada producto, ello por medio de los datos de consumo medio diario real
de los productos, lead time de estas o la disponibilidad de una cantidad definida de cierto
producto. De esta forma, los buffers se dimensionan considerando la demanda real de los
productos y evitando abastecimientos erróneos. Seguido de ello, se aplicar la 2ª etapa del método
DDMRP, que consiste en efectuar los ajustes dinámicos de los buffers, ello se realiza, ya que
existe la probabilidad de que el consumo de un producto cambie a lo largo del tiempo, y así
poder hacer frente a la demanda cambiante que se suele presentar en el mercado y adaptarse
Por último, en la fase IV se aplica la 3ª etapa del DDMRP que consiste en la planificación
dirigida por la demanda. Para ello, se aplica el concepto de Flujo Neto propio de la técnica
DDMRP, ella en su fórmula considera datos como el stock físico, las órdenes de compra abiertas
y la demanda real de cada producto. Cuando el resultado que arroje dicha fórmula alcance el
valor de la zona de reposición de los buffers planteados la empresa deberá planificar la orden de
compra de los productos correspondientes. Así, la posición del flujo neto hallado se puede
identificar al buffer que corresponda de manera fácil por la asignación de colores verde, amarillo
o rojo según sea el caso. Además, el proceso de esta última fase culmina ejecutando el modelo
89
inventarios de la empresa.
el ratio de rotación de inventarios de la empresa y se comparó con el del sector, empresas como
Laive, San Fernando y Grupo Nutresa, esta última colombiana, arrojaron un promedio de 4.95 de
rotación de inventarios, mientras que la empresa Tauro SAC. presentó una rotación de 4.26,
aproximadamente durante el año 2018. Lo que nos indicó que la empresa presenta un problema
el almacén según el nivel de ventas que estos vienen teniendo a lo largo del último año, ello con
el fin de priorizar el seguimiento y control de los que resulten más importantes para la empresa,
sin embargo, ello no quiere decir que se dejen de lado el resto de los productos con los que
cuenta la empresa. Así, como se realizó en el apartado del capítulo II, a continuación, se muestra
% Productos % Ventas
Zona Productos % Productos % Ventas
acumulado acumuladas
A 4 23.53% 23.53% 77.59% 77.59%
B 8 47.06% 70.59% 17.41% 95.00%
C 5 29.41% 100.00% 5.00% 100.00%
Total 17 100.00% 100.00%
Nota. La tabla 39 detalla los cálculos para la clasificación ABC. Adaptado de << Resumen
clasificación ABC de productos según ventas generadas >>, Elaboración propia, 2019.
la empresa para que todos trabajen bajo un mismo objetivo que el proyecto quiere alcanzar,
como la reducción de los impactos económicos por una mala planificación de inventarios
proyectado para un corto plazo, con inicio en noviembre del 2019 a enero del 2020. Para la
en la Figura 40, de las cuales se deben aplicar parcialmente en la empresa debido a sus recursos
Casos de Éxito
93
En este punto la alta dirección ya cuenta con conocimientos previos sobre la metodología
agenda:
Objetivos de la implementación
Alcances
Cronograma de actividades
Costos de Capacitación
Útiles básicos
de la metodología “5’s”.
94
La selección de este comité se basará en asignar la disposición del puesto a un colaborador líder
por zona de trabajo. Entre este grupo se asignará los siguientes puestos paralelos el cual ya
El comité será instruido para que pueda ejercer las siguientes actividades como equipo:
Supervisar el seguimiento de las actividades del cronograma con el objetivo de que todas
implementación para presentar los resultados alcanzados y/o reporte de los recursos
utilizados.
Realizar reportes periódicos sobre las auditorías realizadas para que sean presentados a la
alta dirección.
Se reunirá al comité para realizar las propuestas del Plan maestro de la metodología previa a la
implementación, y así estar alineados con los objetivos requeridos por la alta gerencia:
Objetivos, como comité requieren plantear objetivos que cumplan con el cronograma de
establecidos.
comité.
serán asignados al personal operario del almacén frigorífico según sus competencias. El correcto
éxito de la aplicación de la metodología dependerá de cada uno de los colaboradores sin embargo
Coordinador de metodología 5S
Las actividades a realizar fueron divididas en dos grandes fases. La fase I, desarrollo inicial 5s,
que involucra la ejecución de las 3 primeras S, mientras que la Fase II, estandarización y
- Cronograma de auditorías 5s
Para auditar el trabajo que se realizará con el personal de la empresa dentro y fuera del almacén
se programaron 5 auditorías, siendo la 5ta de estas de la que se espera obtener los resultados
Cronograma Auditoria 5s
Proyecto: Negociaciones Corporativas Tauro's SAC
Fecha de inicio: 30/09/2019
Días planeados de trabajo: 5
Fecha de fin: 3/02/2020
Diagrama de Gantt
30/09/19
04/11/19
02/12/19
06/01/20
03/02/20
Duración de Tarea
Comienz Fecha de
N° Descripción de la etapa la etapa dependient Fin Responsable (s) Estatus
o finalización
(días) e
1 1ra Auditoria 5S 1 No Aplica 30/09/19 30/09/19 Paruhuanan, Bellido No comenzado 30/09/19 x
2 2da Auditoria 5S 1 1 04/11/19 04/11/19 Paruhuanan, Bellido No comenzado 04/11/19 x
3 3ra Auditoria 5S 1 2 02/12/19 02/12/19 Paruhuanan, Bellido No comenzado 02/12/19 x
4 4ta Auditoria 5S 1 3 06/01/20 06/01/20 Paruhuanan, Bellido No comenzado 06/01/20 x
5 5ta Auditoria 5S 1 4 03/02/20 03/02/20 Paruhuanan, Bellido No comenzado 03/02/20 x
- Anuncio a gerencia
- Capacitación al comité 5s
El coordinador tanto como los subcoordinadores asignados recibirán una instrucción que les
permita tener el conocimiento necesario para desarrollar y velar por la ejecución de la filosofía
responsable de la gestión 5’S dentro del almacén serán el jefe de operaciones como aquel que se
encargue de supervisar periódicamente el cumplimiento de esta política, así como los operarios
de almacén quienes serán aquellos que se encarguen de llevarla a cabo en el día a día. En la
Figura 44. Se puede mostrar la jerarquía de los puestos directamente responsables de la gestión
5´S. Sin embargo, cabe mencionar que todo el personal de la empresa forma parte de
Jefe de
operaciones
Operarios de
almacén
frigorifico
empresa, incluyendo los 17 productos en total. Se procede a determinar los elementos a clasificar
según su utilidad dentro del almacén. Ellos se agrupan como se muestra a continuación en la
Tabla 42.
100
¿Necesario dentro
Elementos Descripción del almacén?
SI NO
Productos Necesario
dentro
del
Los 17 productos ubicados en el almacén frigorífico almacén
forman parte de los elementos necesarios que deben
permanecer en este espacio, para su posterior
organización en las respectivas cámaras frigoríficas
que se organizaran más adelante.
Pallets No
necesario
dentro
del
almacén
Los pallets en ocasiones suelen encontrarse dentro del
almacén frigorífico, específicamente en los pasadizos.
Interfiriendo así en los pasillos y también quitando
espacio útil de almacenamiento.
101
No
necesario
dentro
Transpaletas del
Las transpaletas muchas veces se encuentran dentro
almacén
del almacén frigorífico, dentro de las cámaras
frigoríficas como también en el pasadizo. Interfiriendo
así el tránsito y también quitando espacio útil de
almacenamiento
No
necesario
dentro
Montacargas del
El montacargas mientras no está en uso debería
almacén
permanecer afuera del almacén, al lado del área de
cortes. Sin embargo; reiteradas veces tras usarlo este e
deja dentro del almacén lo que dificulta el tránsito en
las cámaras, así como en el pasadizo.
Fuente: Elaboración propia
Tras el desarrollo de la clasificación anterior podemos determinar que de todos los elementos que
se encuentran o se suelen dejar dentro del almacén, solo es necesario que permanezcan ahí los
productos, los cuales necesitan una refrigeración adecuada, mientras que los demás elementos
son útiles para el transporte de ellos estos deben salir del almacén inmediatamente finalizada sus
Debido a que los productos son los únicos elementos que necesariamente deben
del almacén, es decir según su demanda productos. De esta manera se procede a ubicar los
productos en las cámaras frigorías, para lo cual es necesario calcular el espacio físico que los
lotes de productos ocuparan dentro del almacén, es así que a continuación en la Tabla 43 se
detallan las dimensiones de las cámaras frigoríficas, así como sus áreas y volúmenes. Asimismo,
se detallan las dimensiones del pallet estándar del cual nos guiaremos para realizar un cálculo de
Cada pallet tendrá una separación de 10 cm aproximadamente del otro, así como de las paredes a
las que se encuentre cercano, esta holgura nos servirá para que los pallets se puedan maniobrar
sin problemas y evitar fallas en los cálculos, ello se detalla en la Tabla 45 a continuación:
103
Siguiendo el estándar de los almacenes se respetará que el tamaño de pasillo será de 1m más
Antes de proceder a detallar los cálculos es necesario tomar en cuenta que los productos que
pertenecen al grupo A, tras realizar el análisis ABC según el volumen de ventas, son 4 y estos se
ubicarán en la cámara frigorífica 01, mientras que para las cámaras frigoríficas 02 y 03 se
N° Cámara
P# Producto
frigorífica
P1 GALLINA TRES ARROLLOS 1
P2 PIERNA DE PAVO SADIA 1
P3 PAVO SEARA 1
P4 P/E GALLINA CRIDER 1
P5 MOLLEJA SEARA 2
P6 PAVO SADIA 2
P7 GORDITO DE CARNE 2
P8 GALLINA SADIA 2
P9 MOLLEJA MISTER FRANGO 2
P10 PIERNA DE PAVO SOPRAVAL 3
P11 GALLINA AGROSUPER 3
P12 HIGADO DE RES IBP 3
P13 MOLLEJA AGROSUPER 3
P14 PECHUGA COPACOL 3
P15 GALLINA SOCYHU 3
P16 PECHUGA DE POLLO PERDIX 3
P17 BOFE CIMINO 3
Fuente: Elaboración Propia
meses posteriores a este, se procedió a calcular las áreas que los pallets ocuparían en el almacén
utilizando el inventario máximo que se registraría al momento que la empresa se abastezca, estos
Tras hallar el volumen total ocupado por los productos y la cantidad de pallets, estos se
el espacio requerido para el paso de los pallets como el del montacargas. Esta distribución se
Pallet P01
Área correspondiente a un pallet del producto P01
1.4 m cuadr
Pallet P02
Área correspondiente a un pallet del producto P02
1.4 m cuadr
Pallet P03
Área correspondiente a un pallet del producto P03
1.4 m cuadr
Pallet P04
Área correspondiente a un pallet del producto P04
1.4 m cuadr
Pallet P
Área correspondiente a un pallet de productos del
1.4 m cuadr grupo B o C
Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P
Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P
Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01 Pallet P01
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
Cámara 1 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr Cámara 3
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P Pallet P
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Cámara 2 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P
Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04 Pallet P04
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P02 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P03 Pallet P Pallet P Pallet P Pallet P
1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr 1.4 m cuadr
Pasillo
Siguiendo la distribución se asignó una zona a cada producto dentro del almacén. En la
Figura 46 se muestra la ubicación de las 3 diferentes cámaras frigoríficas con los productos que
este albergará, de esta manera la cámara frigorífica 01, la cual cuenta con dos niveles será donde
se ubicarán los productos P01, P02 y P03, el primero de estos será ubicado en la zona norte de la
cámara mientras que los otros dos serán ubicados a los extremos de manera que se mantenga un
adecuado orden al manejar los inventarios. En la cámara frigorífica 02, la cual cuenta con un solo
nivel será donde se ubicarán los productos correspondientes a P04, debido al gran volumen que
presenta este producto, este será el único que se albergará en dicha cámara, mientras que en la
Para el caso de los otros elementos que no son necesario que permanezcan dentro del almacén
frigorífico se definen las siguientes posiciones, las cuales deben respetarse para lograr un orden
que permita un buen flujo de movimiento sobre todo se mantenga un buen orden dentro del
Camerinos operarios
-18°
Cámara 1 Cámara 2
Cámara 3
-16°
-20°
Almacén Frigorífico
Zona de corte
Estacionamiento 1
pesado y
Zona de
control
Zona de recepción de
vehículos de carga
Montacarga
Transpaleta
Pallets
que mejora las expectativas de la empresa como también se evita ser penalizado por falta de los
110
Layout planteado en la Figura 51; es decir, nos permitirá tener un panorama más preciso de la
situación actual cuyas evidencias sobre la auditoría realizada para conocer la situación actual se
Nota. La matriz de control será asignada con la siguiente puntuación enumerada del 0 al 2: (0=
inexistente, 2= valor muy aceptable). Elaboración propia, 2019
Figura 51. Layout de cámaras frigoríficas para aplicar Metodología 5"S",
Por lo tanto, cada responsable mantendrá limpia su zona determinada luego de haber realizado su
trabajo matutino que frecuentan realizar en el área, ya sea en realizar la carga o descarga de
mercadería.
realizar de manera correcta sus funciones o identificar las operaciones de limpieza pendientes.
Así mismo, dicho manual debe especificar las cantidades de material de limpieza a usar y las
instrucciones de cómo usarlo. Además, las actividades de limpieza para cada operación contarán
con un lead time establecido, ya que la inclusión de la tercera “S” debe adaptarse como cultura
de trabajo y no como una obligación de una carga laboral extra. El manual contará con los
Compromiso de limpieza
Propósito de limpieza
responsabilidad del jefe del almacén; es decir, se realizará un seguimiento constante del
importante para fomentar una cultura de la filosofía 5S. Con esta fase se llega a medir por medio
de indicadores para detectar anomalías y poder distinguir de forma rápida y evidente situaciones
correctas e incorrectas. Por lo tanto, en esta fase el jefe de almacén también gestionará un control
de evaluación de las 5S que permitirá gestionar el cumplimiento de las 3 primeras “S” (Ver
Nota. La matriz de control será asignada con la siguiente puntuación enumerada del 0 al 2: (0=
inexistente, 2= valor muy aceptable). Elaboración propia, 2019
116
auditoría periódica. Por ello se ha propuesto, que por medio de un comité asignado por la
gerencia se realicen auditorías a base una plantilla propuesta. En estas auditorías, se calificará el
estado actual de la empresa como a los colaboradores responsables de cumplir con las 5” S”, ver
muestra un cuadro con la descripción de los posibles puntajes obtenidos y los ítems a evaluar por
cada S.
117
Nota. La matriz de control será asignada con la siguiente puntuación enumerada del 0 al 2: (0=
inexistente, 2= valor muy aceptable). Elaboración propia, 2019
Módulos
01. MRP en el Mundo actual – Los retos de los materiales en el siglo XXI
Demanda)
puede tener un enfoque claro de que productos priorizar y dar un mayor seguimiento en su
gestión. De esa manera, se obtuvo una lisa de 26 productos que poseen un valor del 79.78% de
las ventas generadas a lo largo del año 2018. Cabe resaltar que estos 25 productos son
comercializados prácticamente en las mismas condiciones en las que son adquiridos (importados
Factores Segmentos
Fabricado (M)
N° 1 Tipo de artículo Comprado (B)
Distribuido (D)
Alta
N° 2 Variabilidad de la demanda Media
Baja
Largo
N° 3 Lead Time Medio
Corto
N° 4 Cantidad de orden mínima Se asignará en caso exista un
(MOQ) MOQ significativo
Fuente: Elaboración Propia
119
Para poder hallar correctamente los valores deseados por medio de las fórmulas del método
DDMRP, el Demand Driven Institute sugiere utilizar los siguientes parámetros mostrados en
Factor de variabilidad
Para poder determinar correctamente los valores de los buffers en primer lugar comenzamos
estableciendo la zona verde. Con el factor de lead time determinado según los parámetros
120
anteriores se aplica la metodología para hallar el consumo promedio diario y la zona verde con
Zona Verde con factor de Lead Time para Enero = LT días x CPD x FLT)
Una vez hallado el valor anterior, este se procede a comparar frente al MOQ del proveedor actual
de dicho producto, el valor mayor de los dos anteriores viene a ser el valor que se estable para la
zona verde del buffer. De esta manera efectuando la comparación obtenemos el valor definido
En tercer lugar, se establece la zona roja la cual está compuesta por los cálculos de la zona roja
Finalmente, se determinan las cimas o topes de cada zona con los resultados hallados
anteriormente, de manera que se agrupen en 3 buffers, como se señala en la Tabla 56. Ellos
deben indicar el valor máximo que le corresponde a cada zona, ello se determina por medio de
consumo promedio diario (CPD) que presentan los productos a lo largo de un determinado
periodo de tiempo, en este caso para fines de cálculo se tomaran los datos de la demanda
Se procede a establecer las tres zonas de seguridad para todos los meses anteriores aplicando las
obtenidos
Tabla 57. CPD, Valor zona verde y MOQ durante el año 2018
Consumo Zona
Promedio verde con
Producto MOQ
Diario factor de
(CPD) Lead Time
Ene-18
Feb-18
Mar-18
Abr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Ago-18
Set-18
Oct-18
Nov-18
Dic-18
Fuente: Elaboración Propia
123
Ene-18
Feb-18
Mar-18
Abr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Ago-18
Set-18
Oct-18
Nov-18
Dic-18
Fuente: Elaboración Propia
Tope de
Tope de Tope de
Producto zona
zona roja zona verde
amarilla
Ene-18
Feb-18
Mar-18
Abr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Ago-18
Set-18
Oct-18
Nov-18
Dic-18
Fuente: Elaboración Propia
124
Tras realizar los cálculos anteriores se procede a realizar una gráfica en la cual se pueda apreciar
la evolución de los tamaños de los buffers de acuerdo a la variabilidad que registra la demanda
productos. De esta manera, se realizan ordenes de reposición de los diferentes productos por
medio de la ecuación de flujo neto propia de esta metodología, la cual de detalla a continuación.
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
125
ecuación de flujo neto es menor al tope de la zona amarilla, es decir cuando este se encuentre en
la zona amarilla o roja y se deben generan pedidos como máximo hasta el tope de la zona verde.
Así, se generan las reposiciones tomando en cuenta los MOQ de los productos determinados en
Producto Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18
Inv físico
inicial
Inv en
tránsito
emitidas
Inv en
tránsito
recibidas
Demanda
calificada
Flujo neto
Inv físico
final
Fuente: Elaboración Propia
cruza la información de la etapa II con la etapa III; es decir, en una sola tabla se registra los datos
del tamaño de los buffers por color como también los datos del flujo neto y el inventario físico
seguridad.
126
Se puede apreciar que el nivel del flujo neto de inventario estará situado dentro del área verde
mientras que el inventario físico final estará usualmente dentro del área amarilla, de manera que
el flujo de inventario no caiga en la zona roja. Así se garantiza que no existan desabastecimiento
ni sobreabastecimientos de inventarios.
desarrollar indicadores y/o métricas que reflejen el progreso y efectividad de esta. Así, tras
implementar las tres primeras fases de la propuesta, la fase preliminar, la fase I: diseño y
Máquina o
Personal Material o consumible no
consumible Costo por
Actividad
actividad
Horas Costo
Días de Costo Costo
Recurso Unidad Cantidad de por Costo total Recurso Unidad Cantidad Costo total
trabajo unitario total
trabajo hora
Especialista
Construcción de la
en Recurso PC
herramienta 1 4 1 50 S/.200.00 S/.0.00 S/.5000 S/.5200.00
Microsoft humano escritorio
DDMRP en el
Excel
programa de
Microsoft Excel
129
Capacitación Especialista
respecto a la en Recurso
1 2 3 20 S/.120.00 S/.0.00 S/.0 S/.120.00
herramienta Microsoft humano
DDMRP haciendo Excel
uso de Microsoft
Excel
Capacitador Recurso
Capacitar a 1 4 2 250 S/.2,000.00 S/.0.00 S/.0 S/.2,000.00
5's humano
operarios acerca de
la herramienta 5´s.
Entregar
procedimientos 5s S/.0.00 Folletos Unidad 10 2 S/.20.00 S/.0 S/.20.00
a los operarios de la
empresa
130
presente trabajo tomando con fecha de inicio el 02/09/19 y como término el 13/03/20.
4. CAPITULO IV
Para demostrar la efectividad de la solución diseñada, en primer lugar, se mostrarán los
más significativos para la empresa (Grupo A) para así compararla con la anterior política
metodología. Finalmente se hará una valoración total de los costos y beneficios con el fin
realización periódica de esta se pudo motivar al personal y dar seguimiento a las prácticas
que realizaban dentro del almacén, así, se registraron cumplimientos en mayor grado de
61. El detalle de cada auditoría realizada puede hallarse en el Anexo 8. Las calificaciones a
detalle de la última auditoria se muestran en la Figura 62, mientras que las calificaciones
133
Cronograma Auditoria 5s
Proyecto: Negociaciones Corporativas Tauro's SAC
Fecha de inicio: 30/09/2019
Días planeados de trabajo: 5
Fecha de fin: 3/02/2020
Diagrama de Gantt
30/09/19
04/11/19
02/12/19
06/01/20
03/02/20
Duración de Tarea
Comienz Fecha de
N° Descripción de la etapa la etapa dependient Fin Responsable (s) Estatus
o finalización
(días) e
1 1ra Auditoria 5S 1 No Aplica 30/09/19 30/09/19 Paruhuanan, Bellido Completado 30/09/19 x
2 2da Auditoria 5S 1 1 04/11/19 04/11/19 Paruhuanan, Bellido Completado 04/11/19 x
3 3ra Auditoria 5S 1 2 02/12/19 02/12/19 Paruhuanan, Bellido Completado 02/12/19 x
4 4ta Auditoria 5S 1 3 06/01/20 06/01/20 Paruhuanan, Bellido Completado 06/01/20 x
5 5ta Auditoria 5S 1 4 03/02/20 03/02/20 Paruhuanan, Bellido Completado 03/02/20 x
AUDITORÍA 5S
Objetivo Real
Sistema de puntuación 1ª s 10 10
2ª s 10 10
0 No aceptable - El grado de cumplimiento es menor del 40% 3ª s 10 8
Aceptable- El grado de cumplimiento es mayor del 40% y
1 4ª s 10 10
menor del 90%
2 Muy aceptable - El grado de cumplimiento es mayor del 90% 5ª s 10 8
Tota
50 46
l
134
0 1 2
0 1 2
0 1 2
1 ¿Se encuentran residuos en los pisos del almacén? X
2 ¿Se encuentran limpias las estanterías del almacén? X
Total 8
4ª s 0 1 2
SEIKETS
U/ 1 ¿Las tres primeras "S" se aplican correctamente en su X
ESTAND totalidad?
ARIZAR 2 ¿Los operarios cumplen con el reglamento de limpieza? X
135
0 1 2
¿Las cuatro primeras "S"
1 se aplican correctamente X
en su totalidad?
5ª s 2 ¿Los operarios tienen conocimientos de las 5'S? X
SHITSU ¿Existe registro de las observaciones y de las acciones
KE / 3 X
correctivas?
AUTODI
CIPLINA 4 ¿Existen evidencias sobre la aplicación de la metodología X
y de las acciones correctivas?
5 ¿Se realiza el control diario de limpieza? X
Total 8
Calificación
Descripción Puntaje
Auditoría conforme 50
Auditoría aprobada con oportunidades de mejora 41-49
Auditoría cumplida parcialmente 31-40
Auditoría rechazada 0-30
27-Ene
10-Feb
24-Feb
del estado físico tanto dentro como fuera del almacén en cuanto a los principios de 5S se
refiere.
la mejoría física tanto dentro como fuera del almacén frigorífico de la empresa. A
continuación, se muestran las mejorías de las 3 primeras S, ya que ellas son las que se
pueden observar sobre el espacio físico en que se trabaja esta metodología mientras que las
1ª S – Clasificación (seiri)
pertenezcan y los objetos según la función que tengan se hallan fuera del almacén
frigorífico.
137
Figura 64. Clasificación de productos
2ª S – Organización (seiton)
3ª S – Limpieza (SEISO)
Se ha logrado instaurar una cultura de limpieza en las funciones de los operarios
(Ver figura 66).
se incurría por realizar las actividades de recepción y despacho, ello incluye el área del
nuevos tiempos los cuales se muestran a continuación en la Tabla 65, cabe resaltar que la
muestra de tiempos utilizadas para hallar el nuevo tiempo de ciclo es la misma que se
ciclo total del proceso en cuestión era de 38.85 min. y después de la implementación este
Tabla 66. Comparación del tiempo de ciclo Antes Vs. Después de la implementación "5's"
en el proceso de recepción de pedidos
Recepción de pedidos Antes de implementación 5S Después de implementación 5S
Tiempo
Tiempo Tiempo de Tiempo de
Actividades Actual de Tiempo final
N° Actividad inicial Muda Actual Desperdicio Desperdicio
necesarias Valor (minutos)
(minutos) (minutos) (minutos)
(minutos)
Seleccionar pallet
1 y posicionarlo en NO X 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00
la balanza
Posicionar pallet
3 y Descargar lote SI 5.53 5.52 0.01 5.65 0.13
de productos
Posicionar pallet
4 SI 2.10 2.08 0.02 2.17 0.09
en la balanza
Registrar
5 SI X 1.77 0.50 1.27 0.61 0.11
productos y peso
Trasladar pallet a
6 SI 4.57 4.55 0.02 4.63 0.08
cámara frigorífica
140
Mover productos
del almacén para
7 SI X 12.32 6.26 6.06 7.37 1.10
hacer espacio al
nuevo lote
nuevos tiempos los cuales se muestran a continuación en la Tabla 67, cabe resaltar que la
muestra de tiempos utilizadas para hallar el nuevo tiempo de ciclo es la misma que se
total del proceso en cuestión era de 35.42 min. y después de la implementación este paso a
Tabla 68. Comparación del tiempo de ciclo Antes Vs. Después de la implementación "5's"
en el proceso de preparación de pedidos
Preparación de pedidos Antes de implementación 5S Después de implementación 5S
Tiempo
Tiempo Tiempo de Tiempo de
Actividades Actual de Tiempo final
N° Actividad Muda Actual Desperdicio Desperdicio
necesarias Valor (minutos)
(minutos) (minutos) (minutos)
(minutos)
Seleccionar pallet y
1 posicionarlo en la NO X 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00
balanza
Transportar pallet
3 SI 3.95 3.94 0.01 3.99 0.05
al almacén
Ubicar productos
5 SI 2.20 2.18 0.02 2.19 0.01
en el pallet
Transportar pallet
6 SI 4.62 4.60 0.02 4.72 0.12
a la balanza
Registrar
7 SI X 1.85 0.39 1.46 0.55 0.16
productos y peso
Posicionar pallet
8 SI 1.86 1.85 0.01 1.91 0.06
próximo al camión
Nombrar
9 productos según SI 3.28 3.27 0.01 3.27 0.00
clientes
Ubicar productos
10 en el camión SI 4.94 4.93 0.01 4.94 0.01
ordenadamente
de ciclo.
- Formar cola 4
- Ocupar trasladar
pallet a cámara
frigorífica
- Formar cola 5
- Ocupar mover
productos del
almacén para hacer
espacio al nuevo
lote
- Formar cola 6
- Ocupar ubicar
productos
Posicionar pallet y - Esperar mercadería i
Descargar lote de productos - TA1 - Procesar mercadería
i
Posicionar pallet en la - Esperar mercadería i
balanza - TA2 - Procesar mercadería
i
Registrar productos y peso - Esperar mercadería i
- TA3 - Procesar mercadería
i
Trasladar pallet a cámara - TA4 - Esperar mercadería i
frigorífica - Procesar mercadería
i
Mover productos del - Esperar mercadería i
almacén para hacer espacio - TA5 - Procesar mercadería
al nuevo lote i
Ubicar productos - Esperar mercadería i
- TA6 - Procesar mercadería
i
Fuente: Elaboración Propia
144
Inputs controlables
- Número de estaciones
- Horario de trabajo
Inputs no controlables
muestras confiables fue necesario hacer uso de la formula del tamaño de muestra, basados
en un nivel de confianza de 95% y un error con la media de 10%. Asimismo, haciendo uso
del software Input Analyzer se obtuvieron las distribuciones estadísticas de cada estación
Dónde:
n: Tamaño de muestra
d: Margen de error
A continuación, se muestran los resultados del análisis de datos por cada estación
N 100
S 0.497052973
Z 1.959963985
d 0.1
N* 95
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.201512691
Z 1.959963985
d 0.1
N* 16
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.154453209
Z 1.959963985
d 0.1
N* 10
Fuente: Elaboración Propia
147
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.173013082
Z 1.959963985
d 0.1
N* 12
Fuente: Elaboración Propia
F
u
e
n
t
e
:
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
TA5: Mover productos del almacén para hacer espacio al nuevo lote
Tabla 74. Número mínimo de muestras de Mover productos del almacén para hacer
espacio al nuevo lote
N 100
S 0.505819342
Z 1.959963985
d 0.1
N* 99
Fuente: Elaboración Propia
Figura 72. Distribución estadística de Mover productos del almacén para hacer espacio al
nuevo lote
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.453016393
Z 1.959963985
d 0.1
N* 79
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
Resumen
Proceso de recepción
Atributos Nmin Distribución Expresión
TA1 100 Weibull 4 + WEIB(1.57, 3.13)
TA2 100 Normal NORM(2.08, 0.201)
TA3 100 Triangular TRIA(0.24, 0.658, 1)
TA4 100 Normal NORM(4.56, 0.172)
TA5 100 Weibull 6.02 + WEIB(1.53, 2.95)
TA6 100 Weibull 6.07 + WEIB(1.68, 3.79)
Fuente: Elaboración Propia
Condiciones de simulación
recepción de pedidos
151
Ubicar productos en
Registrar productos y Posicionar pallet Nombrar productos
el almacén SALIDA
peso proximo al camión según clientes
ordenadamente
TB5 TB6 TB7 TB8
Inputs controlables
- Número de estaciones
- Horario de trabajo
Inputs no controlables
muestras confiables fue se basó en un nivel de confianza de 95% y un error con la media
de 10%. Asimismo, haciendo uso del software Input Analyzer se obtuvieron las
A continuación, se muestran los resultados del análisis de datos por cada estación
N 100
S 0.099610271
Z 1.959963985
d 0.1
N* 4
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.356280802
Z 1.959963985
d 0.1
N* 49
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.211700179
Z 1.959963985
d 0.1
N* 18
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.26655729
Z 1.959963985
d 0.1
N* 28
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.129437592
Z 1.959963985
158
d 0.1
N* 7
Fuente: Elaboración Propia
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.068026557
Z 1.959963985
d 0.1
N* 2
Fuente: Elaboración Propia
159
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.160505208
Z 1.959963985
d 0.1
N* 10
Fuente: Elaboración Propia
160
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
N 100
S 0.320579667
Z 1.959963985
d 0.1
N* 40
Fuente: Elaboración Propia
161
identificó que la muestra es confiable, ya que posee un p valor mayor a 0.05 lo que indica
Resumen
Condiciones de simulación
recepción de pedidos
163
Resultados de simulación
esperado que se halló en aparatados anteriores que fue de 27.98 minutos, lo cual es
positivo para el estudio y nos asegura que se cumplió el efecto deseado tras implementar
esta propuesta. Así, considerando el tiempo arrojado por la simulación podemos decir que
el tiempo de ciclo se redujo de 38.85 min a 27.64 min, equivalente a una reducción del
arrojaron un tiempo de ciclo de 28.80 minutos, ligeramente menor al esperado que se halló
en aparatados anteriores que fue de 29.08 minutos, lo cual es positivo para el estudio y nos
asegura que se cumplió el efecto deseado tras implementar esta propuesta. Así,
considerando el tiempo arrojado por la simulación podemos decir que el tiempo de ciclo se
164
redujo de 35.42 min a 28.80 min, equivalente a una reducción del 18.69% del tiempo
Tiempo de ciclo
Proceso Inicial (min) Simulación (min) Reducción %
Recepción de pedidos 38.85 27.7 -28.70
Preparación de pedidos 35.42 28.8 -18.69
Fuente: Elaboración Propia
Se efectuó un número de 50 réplicas para cada uno de los procesos. De manera que la
fiabilidad de los resultados sea óptima. Así, como se aprecia en las Tablas 88 y 89, se hayo
el error de estimación representado por H*, el cual al ser comparado con el valor Half-
width, arrojado por el simulador de Arena, debe ser mayor, lo que nos asegura que el
número de réplicas efectuadas es viable. Ello se cumplió para ambos procesos en cuestión.
calculando con los datos reales de la empresa los 5 diferentes buffers de seguridad para
165
simular la metodología.
Tras definir los parámetros a utilizar, se comienzan a analizar los productos. Para fines
Estos son denotados por P1, P2, P3 y P4. Cabe mencionar que se seguirá el criterio de
compra alrededor de cada tres meses, ello se verá reflejado en el cálculo del flujo neto mas
zonas de seguridad de P1 para todos los meses de estudio aplicando las fórmulas
anteriormente vistas.
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
ecuación de flujo neto es menor al tope de la zona amarilla, es decir cuando este se
encuentre en la zona amarilla o roja se deben generan pedidos como máximo hasta el tope
de la zona verde. Así, se generan las reposiciones tomando en cuenta los MOQ de los
Como resultado del desarrollo del producto P1 se puede apreciar que el nivel del flujo neto
de inventario estará situado dentro del área verde mientras que el inventario físico final
estará usualmente dentro del área amarilla, de manera que el flujo de inventario no caiga en
la zona roja.
167
P1 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18
Inv físico inicial 7138 3152 10467 6253 1958 11253 6688 2289 10386 6212 2036 10069
Inv en tránsito emitidas 11400 13900 12400 12200
Inv en tránsito recibidas 11400 0 0 13900 0 0 12400 0 0 12200 0
Demanda calificada 3986 4084 4215 4295 4605 4565 4400 4302 4174 4176 4166 4063
Flujo neto 14552 10467 6253 15858 11253 6688 14689 10386 6212 14236 10069 6006
Inv físico final 3152 10467 6253 1958 11253 6688 2289 10386 6212 2036 10069 6006
Fuente: Elaboración Propia
Tablas 93 y 94, el cálculo del flujo neto en la Tabla 95 y la gráfica de la evolución de los
P3 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18
Inv físico inicial 3510 853 6449 3950 1450 6723 4028 1404 6795 4079 1196 7078
Inv en tránsito emitidas 8100 8000 8000 8800
P4 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18
Inv físico inicial 8495 3563 12122 7250 2334 13223 7906 2537 12117 7238 2464 11914
Inv en tránsito emitidas 13400 16100 14600 14200
Inv en tránsito recibidas 13400 0 0 16100 0 0 14600 0 0 14200 0
Demanda calificada 4932 4841 4872 4915 5211 5318 5369 5020 4879 4774 4750 4808
Flujo neto 16963 12122 7250 18434 13223 7906 17137 12117 7238 16664 11914 7106
Inv físico final 3563 12122 7250 2334 13223 7906 2537 12117 7238 2464 11914 7106
Fuente: Elaboración Propia
cuatrimestre para los productos del grupo A, aquellos que aportan de manera significativa a
durante ese periodo sin alterar el periodo de compras establecido por la empresa con su
proveedor, ya que este forma parte de un convenio a respetar entre ambas entidades. De
esta manera en la Tabla 102 la evaluación realizada para los productos principales de la
empresa en el periodo de un cuatrimestre. Con los datos del stock inicial, stock final y las
compras realizadas en el periodo se procede a hallar el costo de ventas, este por medio de
𝐶𝑉 = 𝐼𝑖 + 𝐶 − 𝐼𝑓
173
Donde:
Tabla 102. Cálculo del costo de venta de las empresas del sector
Situación Propuesta
P# Stock inicial (Ene) Stock final (Abr) Compras Costo de ventas
P1 7138 1958 25300 30480
P2 4205 1456 20200 22949
P3 3510 3950 16100 15660
P4 8495 2334 29500 35661
Fuente: Elaboración Propia
Situación Propuesta
P# Costo de ventas Inventario Promedio ROT
P1 30480 6695 4.55
P2 22949 4413 5.20
P3 15660 3730 4.20
P4 35661 7873 4.53
Fuente: Elaboración Propia
las empresas del sector, siendo de [4.77; 5.15]. Sin embargo, al tomar el comportamiento
de los valores hallados en un horizonte de un año podemos obtener que los valores se
Para poder realizar una correcta comparación es necesario evaluar en el mismo periodo la
metodología propuesta frente a la situación actual de la empresa, por lo que los valores
174
esta en la Tabla 105 se muestran los costos de venta, el inventario promedio y la rotación
de inventarios que tuvieron los productos evaluados de la empresa a lo largo del año 2018,
así la rotación que registraron los cuatro productos fueron de 4.24, 4.37, 4.33, 4.18
respectivamente, siendo estas menores a las del sector que registraron valores entre [4.77;
5.15].
obtuvo que la rotación de inventarios registrada por los productos tuvo un ligero aumento
en el valor hallado, siendo estos de 5.93, 6.13, 6.08 y 5.85 para cada uno de los productos
Tabla 106. Cálculo del costo de venta después de la implementación del DDMRP
Situación Propuesta
P# Stock inicial (Ene) Stock final (Abr) Compras Costo de ventas
P1 7138 6006 49900 51032
P2 4205 5027 39500 38678
P3 3510 4248 32900 32162
P4 8495 7106 58300 59689
Fuente: Elaboración Propia
Situación Propuesta
P# Costo de ventas Inventario Promedio ROT
P1 51032 8604 5.93
P2 38678 6311 6.13
P3 32162 5294 6.08
P4 59689 10205 5.85
Fuente: Elaboración Propia
registro una mejora notable, siendo el incremento en un 40% en promedio para los
Tabla 108. Comparación del Cálculo de la rotación de inventario del antes Vs. después de
la implementación del DDMRP
ROT
%Incremento
P# Situación actual (2018) Situación Propuesta
P1 4.24 5.93
P2 4.37 6.13
40.20%
P3 4.33 6.08
P4 4.18 5.85
Fuente: Elaboración Propia
176
Luego de determinar la mejora sobre la rotación de inventarios que la nueva gestión traería
viable su aplicación. Para evaluar adecuadamente los costos por la nueva gestión de
empresa según el volumen de compra, ella se muestra en la Tabla 109. Estos intervendrán
Asimismo, cabe mencionar que el costo de ordenamiento en parte tuvo una cantidad fija
trimestral de S/. 150.00 por las labores de procesos administrativos como son las llamadas
a los proveedores, coordinación de fechas de compras, entre otras. Para los costos de
mantenimiento se conoce por información de la empresa que representan el 27% del costo
177
unitario de mercadería comprada, como se aprecia en la Tabla 110 el porcentaje que más
A continuación, en las Tabla 111, 112, 113, y 114 se pueden observar los costos incurridos
de los inventarios con la gestión actual de la empresa, basada en los datos brindados el
2018, y en la tabla X se observa un resumen totalizado de los costos, teniendo como costo
total anual un valor de S/. 1,342,454.47.
se obtuvieron los costos mostrados en las Tablas 116, 117, 118 y 119. Ello resumido en la
Tabla 120, la cual muestra que se incurrirían a un total de S/. 1,237,546.12 por realizar la
Compras Propuestas
Producto: P1
Mese Cantida Costo Costo de Costo Costo
Costo Total
s d unitario ordenamiento mantenimiento mercadería
Ene 11400 S/.5.39 S/.150.00 S/.16,590.42 S/.61,446.00 S/.78,186.42
Abr 13900 S/.5.20 S/.150.00 S/.19,515.60 S/.72,280.00 S/.91,945.60
Jul 12400 S/.5.20 S/.150.00 S/.17,409.60 S/.64,480.00 S/.82,039.60
Oct 12200 S/.5.20 S/.150.00 S/.17,128.80 S/.63,440.00 S/.80,718.80
Costo Total anual S/.332,890.42
Fuente: Elaboración Propia
Compras Propuestas
Producto: P2
Mese Cantida Costo Costo de Costo Costo
Costo Total
s d unitario ordenamiento mantenimiento mercadería
Ene 9800 S/.6.30 S/.150.00 S/.16,669.80 S/.61,740.00 S/.78,559.80
Abr 10400 S/.6.00 S/.150.00 S/.16,848.00 S/.62,400.00 S/.79,398.00
Jul 8900 S/.6.30 S/.150.00 S/.15,138.90 S/.56,070.00 S/.71,358.90
Oct 10400 S/.6.00 S/.150.00 S/.16,848.00 S/.62,400.00 S/.79,398.00
Costo Total anual S/.308,714.70
Fuente: Elaboración Propia
Compras Propuestas
Producto: P3
Mese Cantida Costo Costo de Costo Costo
Costo Total
s d unitario ordenamiento mantenimiento mercadería
Ene 8100 S/.7.80 S/.150.00 S/.17,058.60 S/.63,180.00 S/.80,388.60
Abr 8000 S/.7.80 S/.150.00 S/.16,848.00 S/.62,400.00 S/.79,398.00
Jul 8000 S/.7.80 S/.150.00 S/.16,848.00 S/.62,400.00 S/.79,398.00
Oct 8800 S/.7.80 S/.150.00 S/.18,532.80 S/.68,640.00 S/.87,322.80
Costo Total anual S/.326,507.40
Fuente: Elaboración Propia
Compras Propuestas
Producto: P4
Mese Cantida Costo Costo de Costo Costo
Costo Total
s d unitario ordenamiento mantenimiento mercadería
Ene 13400 S/.4.00 S/.150.00 S/.14,472.00 S/.53,600.00 S/.68,222.00
Abr 16100 S/.3.20 S/.150.00 S/.13,910.40 S/.51,520.00 S/.65,580.40
Jul 14600 S/.3.70 S/.150.00 S/.14,585.40 S/.54,020.00 S/.68,755.40
180
inventarios propuesta es capaz de reducir los costos relacionados a los inventarios, esta se
para asegurar la viabilidad de los resultados fue necesario realizar una simulación, ello se
cuatrimestre. Para el correcto funcionamiento del diseño, este se dividió en los modelos de
productos. Ello se realizó para los 4 productos del grupo A (aquellos que aportan
de la demanda diferente.
Pi = Producto i {1, 2, 3, 4}
181
Dentro del sistema se consideraron los valores hallados en la metodología DDMRP tales
como el inventario inicial con el que se comenzó el año, y el tamaño de lotes a comprar
Para obtener el número mínimo de muestras confiables fue necesario basarse en un nivel
de confianza de 95% y un error con la media de 10%. Asimismo, haciendo uso del
A continuación, se muestran los resultados del análisis de datos por cada estación
Producto 01 (P01)
Tabla 122. Tamaño mínimo de muestras del Tiempo de llegada entre clientes P1
N 100
S 0.02947069
Z 1.95996398
d 0.1
N* 1
182
N 100
S 4.26272308
Z 1.95996398
d 0.1
N* 6981
N 6981
S 4.50293018
Z 1.95996398
d 0.1
N* 7790
N 7790
S 4.49448092
Z 1.95996398
d 0.1
N* 7760
Fuente: Elaboración Propia
183
Producto 02 (P02)
Tabla 124. Tamaño mínimo de muestras del Tiempo de llegada entre clientes P2
N 100
S 0.33327998
Z 1.95996398
d 0.1
N* 43
Fuente: Elaboración Propia
184
N 100
S 6.06925519
Z 1.95996398
d 0.1
N* 14151
N 14151
S 5.97854642
Z 1.95996398
d 0.1
N* 13731
Fuente: Elaboración Propia
185
Producto 03 (P03)
Tabla 126. Tamaño mínimo de muestras del Tiempo de llegada entre clientes P3
N 100
S 0.18928725
Z 1.95996398
d 0.1
N* 14
Fuente: Elaboración Propia
186
N 100
S 4.79060528
Z 1.95996398
d 0.1
N* 8817
N 8817
S 4.95633389
Z 1.95996398
d 0.1
N* 9437
N 9437
S 4.96723694
Z 1.95996398
d 0.1
N* 9479
N 9479
S 4.97024959
Z 1.95996398
d 0.1
N* 9490
187
N 9490
S 4.96856464
Z 1.95996398
d 0.1
N* 9484
Fuente: Elaboración Propia
Producto 04 (P04)
Tabla 128. Tamaño mínimo de muestras del Tiempo de llegada entre clientes P4
N 100
S 0.29204476
Z 1.95996398
d 0.1
N* 33
Fuente: Elaboración Propia
188
N 100
S 4.16841176
Z 1.95996398
d 0.1
N* 6675
N 6675
S 3.96825328
Z 1.95996398
d 0.1
N* 6050
Fuente: Elaboración Propia
189
Tabla 130. Tamaño mínimo de muestras del Lead Time proveedor (LT)
N 100
S 1.015353173
Z 1.959963985
d 0.1
N* 397
N 397
S 0.972960603
Z 1.959963985
d 0.1
N* 364
Fuente: Elaboración Propia
190
Resumen
Productos
Consideraciones aleatorias
P1 P2 P3 P4
entre Distribució
llegada Uniform Uniform Weibull Triangular
n
de 2.27 + WEIB(0.759, TRIA(0.27, 1.24,
cliente Expresión UNIF(2.94, 3.06) UNIF(1.29, 2.59)
4.07) 1.78)
Nmin 397
Lead Distribució
Weibull
Time n
Expresión 204 + WEIB(3.33, 3.42)
Fuente: Elaboración Propia
191
Resultados de simulación
para cada uno de los cuatro productos en estudio. En los cuales se obtuvieron indicadores,
ello se puede apreciar en la Tabla 132, tales como costos de ventas, inventario a la mano e
inventario promedio los cuales nos sirvieron para hallar el indicador que es de nuestro
obtuvo para el primer producto un valor de 44.64, un valor cercano al hallado por medio
del desarrollo manual de la metodología DDMRP, que fue de 4.55, lo cual nos da
próximo al hallado manualmente, que fue de 5.20. En tercer lugar, para el producto P03, la
próximo al hallado manualmente, que fue de 4.20. Finalmente, para el producto P04, la
próximo al hallado manualmente, que fue de 4.53. La comparación de los resultados entre
Tabla 133. Tras conocer los resultados arrojados por la simulación podemos decir que los
resultados obtenidos son bastante próximos a los resultados esperados por lo que podemos
considerar viables los cálculos realizados para un cuatrimestre tanto como para un
horizonte de un año.
Se efectuó un número de 50 réplicas para cada uno de los procesos. De manera que la
fiabilidad de los resultados sea óptima. Así, como se aprecia en la Tabla 134, se hayo el
error de estimación representado por H*, el cual al ser comparado con el valor Half-width,
arrojado por el simulador de Arena, debe ser mayor, lo que nos asegura que el número de
Inventario Se
a la mano 2446 72.90 20.70 2370 2550 50.00 244.62 acepta
Inventario Se
promedio 4113 33.70 9.57 4080 4155 50.00 411.27 acepta
Rotación de Se
inventar 4.16 0.04 0.01 4.10 4.21 50.00 0.42 acepta
Costo de Se
35768.22 218.00 62.00 35282.00 36271.00 50.00
ventas 3576.82 acepta
Demanda Se
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 50.00
satisfecha 10.00 acepta
Inventario Se
P04 2204 218.00 62.10 1701 2690 50.00
a la mano 220.38 acepta
Inventario Se
7805 84.90 24.10 7582 8100 50.00
promedio 780.46 acepta
Rotación de Se
4.58 0.06 0.03 4.36 4.78 50.00
inventar 0.46 acepta
Fuente: Elaboración Propia
aplicación se obtuvieron indicadores de mejora. De esta manera, tras realizar los análisis de
indicadores.
Rotación de inventarios
DDMRP tomando en cuenta los incrementos y reducciones de costos que genera sobre el
correspondiente solo a los productos del grupo A. De esta manera para totalizar la rotación
de inventarios obtenidas por los cuatro productos del grupo A, se realizó la sumatoria del
promedio, cabe destacar que para realizar este cálculo las unidades se simplificaron por lo
que no se tiene una unidad definida, sin embargo, el resultado no se ve afectado y es válida
tras la propuesta, tal como se muestra en la Tabla 135. Es decir, la rotación de los
inventarios pasaría de ser de 2.81 meses a 2.01 meses, una reducción considerable en el
Rotación de inventarios
Escenario
anterior (2018) 48660 = 4.26
semanas del mes de febrero tras realizar la última auditoría 5S con resultados
del mes de febrero del año 2020 frente a las 4 semanas del mes de febrero del año anterior
los productos, ya sea porque en ciertos periodos se tiene más o menos inventario en los
almacenes. Se tomaron para el análisis los 17 productos con los que cuenta la empresa
detallado). De esta manera el indicador tuvo una mejora de 13.64% registrada a lo largo
control más riguroso al ejecutado se espera ser posible alcanzar un 100% en la exactitud de
registros de inventarios, pero aun es necesario evaluar los siguientes meses para determinar
Nivel de inventario
acuerdo a la demanda por medio de la metodología DDMRP y por otro lado el 5s permite
contar con buenas prácticas dentro del almacén y dar un seguimiento al estado en que se
encuentren los productos. Sin embargo, debido a que solo se implementó la metodología 5s
X Anual (und)
Pi Diferencia % Reducción
Escenario Actual Escenario Propuesto
P1 103393 91750 11643 11.26%
P2 38296 34292 4004 10.45%
P3 29522 26197 3325 11.26%
P4 52276 46810 5465 10.45%
Prom % 10.86%
Fuente: Elaboración Propia
capacitaciones realizadas por especialistas como la plantilla elaborada bajo los criterios de
la metodología del DDMRP. Por otro lado, se realizará una evaluación de la propuesta y
así determinar si es viable su aplicación y que serán medidos con indicadores financieros
como son el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y la Relación Beneficio Costo.
Levantamiento de
El costo de 1hr-HH por 6día por 2
información (toma de S/ 64.29
semanas
tiempos)
Materiales de oficina
S/ 272.74 Materiales varios
(Manual 5's)
Horas usadas en
capacitación para 3
DDMRP Tiempo de Personal S/ 324.11 sesiones por 2hrs cada una,
más 6 sesiones de una cada
una solo con el comité 5's
199
Manual de instrucciones
S/ 111.61 _
del simulador
Sub-Total S/ 30,000.00
DDMRP.
200
Ahorro
Metodología
Descripción % Cifra
5S
ahorros por la implantación de cada propuesta. A continuación, se presenta el flujo de caja proyectado a 5 años con un porcentaje de
crecimiento fijo de ingresos establecido por la empresa de 3% anual. La tabla muestra los montos posibles a ahorrar, este efecto del ahorro es
porque se reduce el costo de compra en S/ 236,523.00 anualmente, y un crecimiento del 2% anual sobre lo establecido por la compañía. La
depreciación será sobre los costos de los materiales tangibles depreciados por los 5 años representando S/ 7,518.00 soles anualmente.
199
Por lo tanto, luego de establecer los costos de inversión sobre el flujo de caja económico se
Activos Financieros) es necesario, ya que es una tasa fija que se requiere para conocer los
COK= 12.24%
Una vez hallado la tasa fija del costo de oportunidad es posible hallar los indicadores
proyecto es totalmente rentable. Este valor representa la cantidad de dinero que tendría en
VAN S/174,792.00
201
Finalmente, si tiene un TIR positivo de 84.76% lo cual presenta que es un proyecto viable.
Sin embargo, el alto valor del indicador se debe a que la inversión en mínima a compasión
de los ingresos que suele percibir la compañía; es decir, que los resultados matemáticos
TIR 84.76%
Asimismo, evaluando la relación beneficio costo (RBC) se aprecia que por cada sol
proyecto es viable
RBC S/ 1.82
continuación, en la Tabla 143 y en la Tabla 144 se muestran los cuadros que contienen los
Valor de Nivel de
Descripción
impacto impacto
Perdidas insignificantes, menor grado de
5 Leve
incumplimiento en metas y objetivos
Pérdidas considerables, posibilidad de un
10 Moderado alto grado de incumplimiento en metas y
objetivos
Perdidas enormes, alto grado de
20 Catastrófico
incumplimiento en metas y objetivos
Probabilidad Valor
Alta 3 15 30 60
Media 2 10 20 40
Baja 1 5 10 20
Impacto Leve Moderado Catastrófico
Valor 5 10 20
Valor de
Nivel de probabilidad Descripción
probabilidad
Puede ocurrir solo en
1 Bajo
circunstancias excepcionales
Es posible que ocurra algunas
2 Medio
veces
Se espera que ocurra en la
3 Alto
mayoría de las circunstancias
Impulsar el
compromiso por
Falta de No llevarse a
medio de
compromiso cabo Responsable
Fase I
por parte de eficientemente el
1 20 20 del proyecto
reuniones
periódica y
la Gerencia proyecto
seguimiento de
indicadores
Falta de
capacitación Inventarios Realizar
de los perdidos, Responsable seguimiento del
Fase II
operarios del caducidad de
2 10 20 del proyecto aprendizaje de
almacén inventarios los operarios
frigorífico
Falta de Realizar
compromiso Mal control de los seguimiento a
Operarios
de los inventarios las prácticas de
Fase II
operarios del dentro del
1 10 10 de almacén
los operarios
frigorífico
almacén almacén dentro del
frigorífico almacén
Errores en el
Revisión
software Responsable
Fase III
Microsoft
1 20 20 del proyecto
periódica del
software
Excel
Plantear de
Incumplimiento
manera clara los
de los objetivos
Realización indicadores de
propuestos, Responsable
Fase II deficiente de
perdida de la
1 20 20 del proyecto
mejora y fijar
Auditorías fechas de
inversión
auditorías
realizada
obligatorias
Fuente: Elaboración Propia
204
Leopold (Tabla 148) que se desarrollará a continuación y así visualizar cada impacto y la
Para el desarrollo de la matriz se realizó una valorización cuantitativa con rangos desde -5
hasta 5+, el símbolo negativo (-) representa lo prejudicial para la empresa y símbolo
positivo (+) representa lo beneficioso o favorable que puede resultar el impacto del
Impacto Importancia
-5: Muy Catastrófico
-3: Catastrófico
-1: Ligeramente Catastrófico
0: Neutral
1: Ligeramente Leve Favorable 1: Baja
3: Favorable 2: Media
5: Totalmente Favorable 3: Alta
Impacto (-5;5)
Importancia (1;3)
Ahora se realiza la lista de los factores involucrados por cada impacto del diseño de
IMPACTOS FACTORES
A. Capital humano
B. Clientes
SOCIALES C. Aceptación de la calidad del
producto
D. Nivel de servicio
A. Niveles de Inventario
B. Reducción de costos
ECONÓMICO
C. Niveles de ventas
D. Crecimiento económico anual
A. Cultura laboral
ORGANIZACIONAL B. Clima laboral
C. Estructura organizacional
A. Sistema de reporte logístico
TECNOLÓGICO
B. Control de inventario
A. Niveles de productos desechados
AMBIENTAL
B. Cuidado del agua y electricidad
Fuente: Elaboración propia
206
EVALUACIÓN
MEJORA
Capacitación de personal
Capacitación de personal
Auditoría de 5's contínua
0 3 1 1 -1 1 1 0 1 0 3 -1 9
A. Capital humano 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 24
0 1 0 0 1 2
SOCIALES
B. Clientes 1 1 1 1 1 5
C. Aceptación de la calidad 1 1 3 1 1 3 10
del producto 1 1 2 1 1 2 7
3 1 1 3 3 1 1 3 5 1 3 25
D. Nivel de servicio 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 13
5 1 0 3 1 1 5 5 5 1 1 1 29
A. Niveles de Inventario 3 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 30
-1 1 3 1 1 5 3 -1 1 13
ECONÓMICO
B. Reducción de costos 1 2 2 2 1 2 2 1 2 15
1 1 3 1 1 7
C. Niveles de ventas 2 2 2 2 1 9
D. Crecimiento económico -1 1 3 1 3 1 1 -1 3 15
anual 1 2 2 2 2 2 1 1 2 14
TECNOLÓGICO
A. Sistema de reporte 1 3 1 1 3 1 5 1 3 14
logístico 1 1 2 1 2 1 2 1 1 17
3 3 5 3 1 15
B. Control de inventario 3 3 3 3 2 14
-1 1 0 5 0 5 -1 5 0 1 0 15
ORGANIZACIONAL
A. Cultura laboral 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 15
1 1 1 0 1 1 1 0 6
B. Clima laboral 1 1 2 1 2 2 1 1 11
C. Estructura 3 3 3 1 3 0 3 3 1 20
organizacional 2 3 5 1 2 1 2 5 1 22
3 0 3 5 5 3 19
AMBIENTAL
A. Niveles de productos
desechados 2 1 2 2 2 2 11
EVALUACIÓN
11 8 9 30 12 23 30 11 40 8 8 12 213
10 13 12 32 18 21 20 10 34 11 13 15 212
Fuente: Elaboración propia
207
La tabla 148 muestra que 112 de 180 impactos son favorables, ya que representan
impactos positivos del proyecto en un 68%; sin embargo, solo el 5% se registran como
5’S y la metodología DDMRP en las Pymes el impacto sería favorable. El impacto sobre el
capacitación del personal de manera adecuada y efectiva sobre ambas herramientas. Así
mismo, el impacto en los clientes sería de manera indirecta ya que la calidad del servicio
sería mejor debido a las correcciones de los imperfectos que se pueda encontrar en las
auditorías. El impacto sobre la calidad del producto va de la mano junto a la percepción del
cliente, pues el impacto se positivo ligeramente favorable. Por lo tanto, el nivel de servicio
también será afectado con un impacto de 1.92 positivo como factor social.
impacto favorable, ya que será controlado el nivel de inventario por medio de los sistemas
herramienta 5’s. Los costos se reducirán tras la aplicación de ambas herramientas y así
mismo se recuperará la inversión de cada una por su costo de aplicación. Por otro lado, el
impacto sobre los niveles de venta también es positivo como sobre el crecimiento
económico.
efectiva y productiva, ya que los emprendedores de las pymes suelen ejercer un sistema de
como empresa y ser competente frente al mercado actual. Es por ello, que luego del
análisis de la matriz Leopold, el impacto sobre el sistema de reporte logístico actual resulta
positivo en 0.82 favorablemente como a favor del control de inventarios en 1.07 positivo.
Se toma en cuenta los siguientes antecedentes de las pymes sobre uso de las nuevas
Por los puntos expuestos lo resultados del impacto sobre el factor tecnológico es favorable
y recomendable para la aplicación del diseño de la propuesta del proyecto. Cabe resaltar
Impacto sobre la cultura laboral, clima laboral y sobre la estructura organizacional. Los
impactos sobre los tres puntos del factor organizacional tienen como resultante un impacto
herramienta. El hecho de implementar puede resultar una adaptación difícil para algunos
colaboradores, ya sea como impacto sobre la cultura o clima laboral. Se debe tomar en
cuenta que el colaborador es el capital humano esencial en toda compañía, es decir, que
todo nuevo proceso por la implementación de la herramienta 5’s como el DDMRP debe ser
tienden a desechar productos fuera de fecha para el consumo humano trayecto consigo un
del área de despacho suele terminar en un ducto de drenaje y se encuentran por debajo de
los valores máximos admisible que exige la normativa y la existe Evaluación del Impacto
Ambiental (EIA). Sin embargo, la matriz Leopold considera viable la aplicación de ambas
llegan a desechar se reduciría tras la aplicación del DDMRP con un impacto promedio
inventarios con lo que efectúa una adecuada planificación de las compras para
inventarios positivamente.
en un 13.64%.
empresa, pudiendo iniciar su aplicación por medio del programa Microsoft Excel
pedidos; así mismo, aportará en tener una mejor visibilidad del almacén reduciendo
5.2. Recomendaciones
En este último apartado del proyecto de tesis se expone las siguientes
del proyecto.
siempre y cuando hayan tenido las capacitaciones previas y una formación alineada
a la visión de la compañía.
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7. ANEXOS
Anexo
1
217
Anexo 2
218
Anexo 3
219
Anexo 4
220
ANEXO 5
N° Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Seleccionar pallet y posicionarlo en la balanza 1.15 1.13 1.20 1.13 1.19 1.15 1.14 1.20 1.18 1.16 1.16 1.16 1.18 1.18 1.13 1.21 1.13 1.18 1.17 1.16
2 Registrar peso del pallet 0.81 0.86 0.83 0.80 0.79 0.80 0.87 0.80 0.86 0.82 0.87 0.86 0.79 0.81 0.82 0.84 0.87 0.86 0.79 0.80
3 Descargar lote de productos en el pallet 4.57 4.53 4.55 4.49 4.55 4.52 4.55 4.50 4.53 4.51 4.49 4.49 4.56 4.54 4.52 4.52 4.52 4.57 4.57 4.53
4 Posicionar pallet en la balanza 1.74 1.70 1.75 1.75 1.71 1.73 1.74 1.67 1.70 1.67 1.73 1.73 1.73 1.70 1.67 1.72 1.74 1.75 1.72 1.73
5 Registrar productos y peso 0.41 0.41 0.44 0.41 0.38 0.43 0.40 0.37 0.42 0.37 0.44 0.39 0.40 0.37 0.38 0.45 0.40 0.40 0.43 0.36
6 Trasladar pallet a camara frigorífica 3.69 3.77 3.75 3.70 3.78 3.75 3.72 3.74 3.74 3.71 3.77 3.77 3.77 3.71 3.69 3.69 3.71 3.79 3.70 3.74
7 Mover productos del almacén para hacer espacio al nuevo lote 5.19 5.10 5.13 5.10 5.19 5.18 5.19 5.09 5.14 5.18 5.15 5.11 5.18 5.09 5.18 5.16 5.12 5.15 5.10 5.17
8 Ubicar productos 5.16 5.14 5.16 5.19 5.14 5.16 5.12 5.17 5.15 5.13 5.17 5.19 5.20 5.18 5.17 5.15 5.21 5.20 5.13 5.16
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TO (seg)
1.14 1.18 1.17 1.21 1.16 1.15 1.17 1.13 1.15 1.20 1.14 1.18 1.21 1.18 1.17 1.19 1.16 1.21 1.18 1.16 1.21 1.17 1.19 1.16 1.21 1.20 1.13 1.17 1.15 1.14 1.17
0.83 0.83 0.84 0.88 0.87 0.87 0.82 0.86 0.86 0.81 0.83 0.85 0.87 0.82 0.82 0.86 0.88 0.79 0.80 0.86 0.85 0.84 0.81 0.83 0.88 0.88 0.83 0.83 0.84 0.89 0.84
4.55 4.52 4.56 4.50 4.49 4.50 4.54 4.57 4.53 4.55 4.57 4.55 4.56 4.49 4.53 4.57 4.52 4.57 4.57 4.52 4.52 4.53 4.55 4.50 4.50 4.49 4.51 4.49 4.54 4.49 4.53
1.68 1.75 1.74 1.66 1.67 1.67 1.67 1.73 1.71 1.71 1.74 1.66 1.66 1.68 1.75 1.69 1.74 1.72 1.69 1.68 1.68 1.70 1.66 1.66 1.71 1.72 1.71 1.75 1.73 1.74 1.71
0.45 0.45 0.45 0.36 0.42 0.44 0.39 0.37 0.42 0.39 0.45 0.44 0.37 0.40 0.42 0.43 0.38 0.45 0.37 0.45 0.42 0.41 0.43 0.41 0.41 0.36 0.45 0.39 0.36 0.40 0.41
3.77 3.71 3.77 3.78 3.70 3.74 3.77 3.75 3.71 3.70 3.76 3.75 3.72 3.79 3.79 3.75 3.71 3.76 3.69 3.78 3.78 3.73 3.76 3.71 3.71 3.70 3.74 3.70 3.78 3.79 3.74
5.09 5.14 5.09 5.19 5.10 5.09 5.16 5.11 5.10 5.12 5.17 5.14 5.18 5.09 5.19 5.11 5.14 5.19 5.09 5.14 5.16 5.12 5.13 5.19 5.13 5.19 5.10 5.10 5.18 5.16 5.14
5.17 5.20 5.21 5.15 5.17 5.20 5.18 5.17 5.20 5.20 5.13 5.14 5.19 5.21 5.19 5.16 5.19 5.17 5.15 5.17 5.16 5.14 5.21 5.12 5.13 5.15 5.12 5.15 5.12 5.19 5.17
N° Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Seleccionar pallet y posicionarlo en la balanza 1.13 1.17 1.21 1.20 1.22 1.22 1.18 1.21 1.21 1.21 1.21 1.13 1.16 1.20 1.20 1.20 1.20 1.13 1.15 1.21
2 Registrar peso del pallet 0.86 0.87 0.86 0.83 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.80 0.88 0.81 0.80 0.86 0.82 0.84 0.83 0.88 0.88
3 Transportar pallet al almacen 3.19 3.25 3.25 3.20 3.24 3.28 3.19 3.27 3.24 3.23 3.25 3.27 3.20 3.22 3.19 3.22 3.20 3.19 3.19 3.21
4 Buscar productos 5.20 5.17 5.21 5.13 5.15 5.14 5.18 5.19 5.13 5.13 5.13 5.14 5.21 5.12 5.21 5.20 5.12 5.14 5.17 5.16
5 Ubicar productos en el pallet 1.76 1.77 1.82 1.75 1.80 1.77 1.80 1.77 1.77 1.75 1.84 1.81 1.77 1.74 1.79 1.81 1.78 1.83 1.81 1.84
6 Transportar pallet a la balanza 3.79 3.75 3.77 3.75 3.82 3.80 3.82 3.77 3.77 3.76 3.77 3.82 3.80 3.81 3.79 3.78 3.81 3.77 3.79 3.74
7 Registrar productos y peso 0.32 0.31 0.31 0.31 0.34 0.33 0.29 0.33 0.35 0.36 0.30 0.31 0.29 0.30 0.36 0.30 0.34 0.31 0.34 0.35
8 Posicionar pallet próximo al camión 1.51 1.49 1.56 1.56 1.52 1.47 1.48 1.52 1.55 1.51 1.56 1.50 1.55 1.54 1.52 1.49 1.47 1.49 1.55 1.54
9 Nombrar productos según clientes 2.69 2.65 2.71 2.68 2.67 2.72 2.69 2.71 2.71 2.70 2.64 2.68 2.67 2.70 2.64 2.67 2.69 2.71 2.64 2.64
10 Ubicar productos en el camión ordenadamente 4.04 4.00 4.00 4.02 4.06 4.08 4.00 4.01 4.06 4.05 4.09 4.00 4.02 4.04 4.00 4.02 4.02 4.07 4.08 4.06
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TO (min)
1.18 1.13 1.13 1.15 1.18 1.20 1.22 1.22 1.20 1.18 1.21 1.18 1.22 1.15 1.16 1.18 1.20 1.15 1.19 1.14 1.15 1.15 1.20 1.22 1.16 1.15 1.21 1.21 1.14 1.16 1.18
0.88 0.82 0.80 0.87 0.86 0.83 0.89 0.89 0.83 0.86 0.83 0.88 0.86 0.85 0.84 0.80 0.84 0.80 0.88 0.83 0.80 0.91 0.80 0.91 0.84 0.85 0.84 0.92 0.86 0.86 0.85
3.23 3.25 3.25 3.27 3.28 3.28 3.26 3.23 3.21 3.22 3.19 3.22 3.28 3.22 3.22 3.20 3.21 3.28 3.28 3.25 3.20 3.25 3.28 3.27 3.29 3.19 3.22 3.23 3.25 3.24 3.24
5.19 5.14 5.18 5.16 5.20 5.12 5.20 5.15 5.17 5.16 5.16 5.18 5.15 5.12 5.15 5.13 5.19 5.15 5.20 5.23 5.19 5.19 5.21 5.15 5.22 5.16 5.22 5.15 5.17 5.13 5.17
1.79 1.83 1.75 1.75 1.79 1.78 1.75 1.84 1.78 1.77 1.77 1.83 1.83 1.76 1.80 1.77 1.77 1.78 1.80 1.75 1.82 1.79 1.81 1.76 1.77 1.83 1.79 1.82 1.79 1.83 1.79
3.81 3.75 3.81 3.81 3.75 3.76 3.80 3.81 3.74 3.80 3.76 3.81 3.79 3.77 3.80 3.81 3.79 3.75 3.78 3.84 3.73 3.77 3.84 3.83 3.75 3.76 3.82 3.82 3.75 3.82 3.78
0.36 0.29 0.36 0.29 0.33 0.29 0.35 0.29 0.33 0.33 0.33 0.35 0.36 0.33 0.34 0.34 0.33 0.34 0.34 0.31 0.30 0.34 0.33 0.36 0.34 0.31 0.36 0.36 0.34 0.35 0.32
1.50 1.47 1.52 1.47 1.48 1.47 1.47 1.54 1.49 1.51 1.48 1.47 1.52 1.49 1.53 1.53 1.52 1.52 1.56 1.52 1.52 1.54 1.52 1.52 1.47 1.50 1.54 1.49 1.54 1.53 1.52
2.66 2.70 2.69 2.73 2.64 2.72 2.68 2.70 2.69 2.66 2.65 2.69 2.66 2.68 2.69 2.68 2.65 2.70 2.70 2.65 2.72 2.65 2.74 2.65 2.68 2.71 2.69 2.73 2.68 2.67 2.69
4.02 4.05 4.03 4.06 4.01 4.00 4.00 4.05 4.03 4.00 4.03 4.09 4.04 4.09 4.08 4.04 4.00 4.08 4.07 4.01 4.05 4.03 4.09 4.02 4.06 4.00 4.04 4.09 4.07 4.01 4.05
221
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8