Avance Trabajo Integrador Interforest Eli
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TRABAJO DE APLICACIÓN 1
4.9. Muestreo de aceptación - Military Standard............................................ 28
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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TRABAJO DE APLICACIÓN pág. 2
el año 2017 alcanzó un 83.6% y en el año 2018 alcanzó un 81.5% de la
meta establecida. Para el año 2019, la compañía traza nuevamente la
meta en un 90%. Commented [EA2]: Eso quiere decir que su objetivo es: de 100
pedidos cumplidos, esperan tener 10 pedidos con reclamos?
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TRABAJO DE APLICACIÓN pág. 3
Identificar los tipos de defectos de calidad presentados
en los reclamos, así mismo el indicador de porcentaje de
piezas defectuosas.
Aplicar las herramientas, técnicas y metodologías de
control estadístico de calidad para el proceso de
producción.
Evaluar los resultados de los estándares de calidad.
Determinar si es una empresa competitiva en el sector
de mueble a nivel nacional. Commented [EA5]: Esto escapa del alcance del trabajo
integrador.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
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TRABAJO DE APLICACIÓN pág. 4
¿Cómo afecta un cambio de ingeniería otros descriptores
técnicos?
“El grado de éxito alcanzado por medio de las actividades para mejorar
la calidad se puede medir en función de la disminución en la aparición
de defectos”. (Ronald H. Lester, Norbet L. Enrick, Harry E. Mottley (Jr),
1989). Hay ocasiones en el que al evaluar el comportamiento de la
calidad y de la frecuencia de defectos, se revela las causas de los
problemas como también no. Al no encontrar dichas causas se debe
realizar con mucha más frecuencia las auditorias de calidad, o valerse
de otros medios de control más estrictos. También se debe de buscar
métodos en los cuales se pueda corregir los procesos y/o productos
fuera de estándar. Hasta que la calidad global no alcance un nivel
satisfactorio, el ciclo de control debe de continuarse.
Según Ishikawa, la gestión de calidad integra una estrategia general
cuyo objetivo final es la satisfacción del cliente. El propone el uso de
indicadores como los propuestos en los procesos de mejoramiento
continuo, pues permite profundizar en conocimientos acerca de la
organización. Se considera que este método permite visualizar la
relación entre un problema (de producción o calidad) y los posibles
factores que contribuya a que ocurra evaluando los siguientes criterios:
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Principios básicos de mantenimiento preventivo
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TRABAJO DE APLICACIÓN pág. 6
b) Se producen costos administrativos por de diseño de formatos,
registro de equipos, búsqueda de información consignación de
datos, programación y la contratación de personal.
Según Gutiérrez, H. & De la Vara, R. (2009). Control Estadístico de Commented [EA7]: La 3ra edición es del 2013.
3. MÉTODOS
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Primero se efectuó una observación directa de la realidad que viven
los operarios del área de producción de la empresa con el objetivo
de entender y verificar la incidencia del problema en el normal
funcionamiento de la organización.
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Cuentan con 11 tiendas a nivel nacional y dos centros de
distribución ubicados en Huachipa y Surquillo.
Su cadena de tiendas CASTOR, es la experta en brindar soluciones
integrales de amueblamiento funcional a los clientes, buscando
superar sus expectativas con su servicio de excelencia, calidad
variedad y precio justo.
Y en sus centros de distribución, son los encargados de brindar
soporte en la producción de alta calidad a sus tiendas y sus clientes
corporativos.
En INTERFOREST y CASTOR localidad de un proyecto depende Commented [EA8]: La calidad
en gran medida de la perfección del proceso, por eso se garantiza Commented [EA9]: Existe un proceso perfecto?
CORTE
Piezas con medidas exactas
y a escuadra 90°.
Usos de disco trapezoidal
(especial para melanina)
Disco incisor que previene el
despostillados de los bordes.
CANTEADO (bordes y
esquinas perfectas)
Pegamento de mismo color
del tablero y canto para
uniones invisibles.
Boleado del canto grueso a
máquina con radio preciso.
Pulido de los bordes para un
acabado fino.
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RANURADO
Ranurados limpios y
exactos, a la medida
requerida por el cliente.
Ranurado de piezas para
colocación de fondos de
cajón y respaldos.
Ranurados para sistemas
corredizos.
PERFORADO
Perforaciones sin bordes
despostillado y a medidas
exactas.
CURVOS ESPECIALES
Darles forma a tus ideas, en
Castor el límite es tu imaginación.
Corte circular
Corte en L
Corte en P
Corte diagonal
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4.1.2. Misión
Somos un área generadora de valor para nuestros clientes y
de ventajas competitivas para la empresa por:
Mantener siempre disponible los productos que el
cliente requiere
Brindar los mejores servicios a nuestros clientes
internos en cuanto a rapidez cantidad y calidad
Tener empleados motivados y comprometidos con su
trabajo.
4.1.3. Organigrama
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Estos pueden ser nombrados como operarios o como
ayudantes; ambos trabajan 8 horas diarias y 6 días a la
semana, teniendo por ello una capacidad de producción de
10 000 piezas diarias. Commented [EA10]: Tienen una sola planta? Y estos son los
datos de esa única planta?
4.2.2. Maquinaria
El proceso semi-automatizado con el que cuentan consta de
las siguientes 12 máquinas:
4 máquinas de corte
4 máquinas canteadoras
1 máquina perforadora
1 máquina CNC
1 máquina bisagradora
1 máquina ranuradora
Estas son manipuladas por los operarios destinados
permanentemente para el uso.
La seccionadora está a cargo de un solo operario, la
enchapadora y otras máquinas por dos operarios. Tanto la
canteadora como la máquina ranuradora son utilizadas
para el proceso de canteado.
4.2.3. Materia prima
Tableros:
Aglomerados
MDF
Nordex
OSB
Triplay
Fondos
Slat Wall
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Laminados: La variedad de laminados y las mejores
marcas.
Laminados de alta presión.
Herrajes:
Bisagras
Aventos
Correderas
Sistemas
Corredizos
Cerraduras
Tiradores
Herrajes Diversos
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4.3. Proceso de producción
Al ingresar el pedido al área de producción, lo primero que se hace
es definir el diseño, así como la cantidad de piezas y accesorios
que incluirá. Para ello se hace uso de un software “OPTINET”, en
el cual se ingresan las medidas de las piezas que conforman el
producto final y este se encarga de ubicarlas de tal forma que se
genere la menor merma posible. Luego se realizan los siguientes
pasos:
Selección: Se entrega el diseño al operario del área de
corte y este se encarga de leer las especificaciones para
dirigirse a almacén y conseguir el tipo de tablero que se
requiere para la elaboración del producto.
Transporte: El operario, habiendo ya identificado la plancha
que necesita, carga y lleva el tablero hacia la máquina de
corte (seccionadora o escuadradora) en la que realizará la
siguiente actividad.
Limpieza de cortadora: al llegar a su estación de trabajo,
el operario verifica que el equipo se encuentre limpio y en
condiciones para iniciar. Para ello cuenta con una manguera
conectada a un cilindro de aire que facilita la limpieza del
lugar.
Carga de cortadora: Luego coloca la plancha de melamina
sobre la zona central de la máquina.
Calibración de cortadora: Ajusta (escuadradora) o
programa (seccionadora) la máquina de acuerdo a las
medidas de las piezas requeridas y procede a activar la
misma para realizar el corte.
Cortado: Es el momento en el cual la máquina realiza los
cortes en el tablero para obtener la cantidad de piezas
definidas en la etapa de diseño.
Descarga: A medida que se van haciendo los cortes, se va
obteniendo las piezas del mueble las cuales son marcadas
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y colocadas en una base, por un ayudante, para que sean
llevadas a la siguiente etapa.
Transporte: El operario encargado del canteado va a la
estación de corte y ubica las piezas; las carga y regresa a
su estación de trabajo con ellas. A medida que las va
trayendo, las va colocando en un espacio junto a la máquina.
Carga de canteadora: Instala el rollo de tapa canto en la
parte interna de la máquina.
Programación de canteadora: Selecciona ciertas opciones
en la programación de la máquina de acuerdo al tipo de tapa
canto que empleará.
Acondicionamiento de la pieza: Limpia el borde de la
pieza para que este ingrese totalmente liso a la máquina,
evitándose la formación de ondulaciones en el canto por
cualquier partícula o astilla que se haya podido encontrar
pegada.
Canteado: La máquina se encarga de adherir la cinta al
borde del tablero mediante el uso de colas y de presión.
Finalmente, y de forma inmediata, lo que sobra del
tapacantos es cortado por la misma máquina para proceder
con la siguiente pieza. La actividad se realiza para cada uno
de los extremos que serán visibles de cada pieza.
Inspección del canteado: El ayudante, ubicado al extremo
final de la máquina, recibe la pieza y verifica que se haya
pegado el canto correctamente, sin haber quedado aire
dentro o desbordando pegamento. Si no cumple con dichas
variables, retira la tapa canto y lo lleva a reingresar a la
máquina.
Piezas en espera: Las piezas que cumplen las variables
son colocadas sobre una base para luego ser llevadas por
el maestro de obra a la estación de ensamble.
Transporte: El maestro de obra, previamente asignado a
elaborar el producto en proceso; se dirige a la estación de
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canteado, toma las piezas y las carga para llevarlas hacia su
estación de trabajo.
Marcado de intersecciones: teniendo en cuenta las
medidas de las piezas, marca el punto exacto en el cual
realizará el entornillado de las piezas después.
Taladrado: el operario activa el taladro y realiza los agujeros
en las marcas de las piezas; los cuales servirán como unión
entre pieza y pieza.
Ensamblado: el encargado del área busca los accesorios y
proceder a unir las piezas mediante el uso de tornillos,
clavos y bisagras. A medida que va avanzando en el armado
también va colocando los accesorios que van tanto en el
interior (corbatero, correderas, percheros, etc.) como en el
exterior (jaladores, tapa tornillos, etc.) del producto.
Acabado: El operario procede a untar el aceite sobre el
producto ya terminado para limpiarlo y darle brillo.
Transporte: El encargado del despacho va a la estación de
ensamblaje y lleva el producto terminado a almacén con el
apoyo de uno o más ayudantes, dependiendo de su tamaño
y peso.
Almacenado: El producto ya terminado se almacena hasta
el día de la entrega del pedido.
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Figura N°3 : Diagrama de operaciones del proceso de corte y canteado
Fuente: Elaboración propia
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4.4. ANÁLISIS DE PORTER
4.4.1. Proveedores
EMPRESA MATERIALES
DURAPLAC TABLEROS
NOVOPAN MELAMINAS
DUROLAC FONDOS
LAMITECH LAMINADOS TABLERO
GREENLAM LAMINADOS DECORATIVOS
ALFA CORREDERAS
BLUM BISAGRAS
Figura N°4: Proveedores de la empresa
Fuente: INTERFOREST S.A.C.
4.4.2. Clientes
EMPRESA TIPO DE PROYECTO
SKAPA PERÚ SAC MUEBLES DE OFICINA
PROMART MUEBLES DE BAÑO
SODIMAC MUEBLES DE COCINA
4.4.3. Competidores
Representaciones MARTIN
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4.5. INDICADORES DE CALIDAD
En la empresa INTERFOREST sede Huachipa se obtuvieron los
siguientes datos, con el propósito de evaluar el proceso de
producción, siendo una de las causas para los reclamos.
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Análisis sobre los reclamos por
unidades vendidas en interforest
250 100.00%100%
96.46%
204 88.79% 90%
200 78.47% 80%
70%
150 60.18% 60%
50%
100 40%
62 30%
50 35 20%
26
12 10%
0 0%
1 2 3 4 5
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MANO DE OBRA MAQUINARIA MATERIA PRIMA
Desabastecimiento
Desmotivación Falta de herramientas
de Materia Prima
Falta de
Materia Prima negra
capacitación Ausencia del personal
Falta de se daña fácilmente
Falta de
mantenimiento Proveedores
supervisión Desorganización Falta de capacitación
Aprende de de usos de equipos.
manera empírica
PIEZAS MAL
CANTEADAS
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4.7. Gráficos de control por variables X – R
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Nº T° X bar R Nº T° X bar R Nº T° X bar R Nº T° X bar R Nº T° X bar R
1 190.52 21 193.54 41 194.12 61 190.23 81 186.11
2 194.12 22 193.47 42 196.48 62 194.98 82 194.14
3 194.42 192.2 5.06 23 193.63 193.7 1.63 43 194.86 194.3 4.01 63 192.12 192.3 4.75 83 194.21 192.3 8.10
4 189.36 24 193.12 44 193.43 64 192.14 84 194.11
5 192.71 25 194.75 45 192.47 65 192.23 85 193
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A partir de esta tabla, se calculan el promedio general de promedios
de subgrupo (𝑋̿ ) y el promedio de rangos de subgrupo (𝑅̅ ):
𝑋̿ = 192.51
𝑅̅ = 4.6
𝐴2 = 0.577
𝐷4 = 2.115
𝐷3 = 0
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Según el grafico x la tendencia de la temperatura se encuentro
entre los limites esto quiere decir que es estable en el tiempo de
producción; sin embargo, tenemos los subgrupos 5, 10, 12, 16, y
20 en los que se puede reevaluar, analizar y mejorar para que en
la próxima producción estos estén cercanos a la media.
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insatisfacción de los clientes, pérdidas económicas, problemas de
cartera, flujo de caja y pérdida de clientes.
Esta empresa tiene un mayor de número de reclamos en el proceso
de canteado y esto debido a que el canto no haya pegado
correctamente con la pieza, con aire dentro o desbordando
pegamento. Es por ello que se procede al levantar información de
dicho proceso, a manera de poder determinar el porcentaje de
defectos. Por lo tanto, se toma como muestra 100 piezas durante
26 días de producción. Commented [EA13]: En vez de defectos, colocar PIEZAS
DEFECTUOSAS, y su P es proporción de piezas defectuosas
La información complementaria se detalla en el siguiente cuadro, respecto a las piezas muestreadas.
Dias n Defectos P
1 11 0.110
2 5 0.050
3 10 0.100
4 9 0.090
5 7 0.070
6 16 0.160
7 15 0.150
8 10 0.100
9 12 0.120
10 9 0.090
11 18 0.180
12 13 0.130
13 14 0.140
14 12 0.120
15 17 0.170
16 16 0.160
17 14 0.140
18 9 0.090
19 20 0.200
20 13 0.130
21 17 0.170
22 18 0.180
23 10 0.100
24 13 0.130
25 17 0.170
26 16 0.160
TOTAL DEFECTOS 341
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Para tener la línea central se calcula p promedio:
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la empresa ya que el porcentaje de defectos debería aproximarse
a 0 para evitar reclamos de los clientes.
4.9. Muestreo de aceptación - Military Standard
El muestreo por aceptación se emplea para analizar muestras
aleatorias de lote para mediarlas contra estándares determinados
de calidad, esta técnica nos sirve para poder tener un control de
las piezas que se adquiere mediante el proceso productivo y que
sea de una mejor calidad. Por consiguiente, se empleó el muestreo
por aceptación por atributo, esta técnica califica a cada artículo de
la muestra a analizar como conforme o no conforme y esto conlleva
a que la muestra se rechace o se acepte según el número de
artículos con defectos. A esto se le asigna un AQL que es el nivel
de calidad más bajo que está dispuesto a aceptar; este valor se da
según la naturaleza del artículo o material que se está analizando.
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Se concluyó que, si se encuentra un artículo defectuoso se acepta
el lote, pero si se encuentra dos artículos defectuosos se rechaza,
todos los criterios empleados se tomaron teniendo en cuenta la
importancia de las piezas para las ganancias de la misma empresa
por ello tiene que pasar por un riguroso proceso sin dejar de lado
lo mencionado que se trabaja con un proveedor fijo ya antes
presentado. Commented [EA14]: Teóricamente es correcto. EN la práctica
se puede aplicar lo planteado en su plan de muestreo?
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4.11. Elegir un área, línea, sección, o parte de la empresa elegida para
establecer el DMAIC relacionado al Six Sigma (es decir se tiene que
presentar un proyecto de mejora que cumpla con la metodología
DMAIC, necesariamente debe de incluirse el Project Charter del
proyecto).
4.12. Indicar si se puede implementar las 5S en la empresa elegida y cómo
sería el antes y el después de esa empresa con la implementación de
las 5S y que recursos se requiere.
4.13. Indicar resumidamente cuales son los beneficios de implementar los
puntos mencionados anteriormente en la empresa elegida.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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