※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サーボモータの原点復帰信号処理について)
このQ&Aのポイント
ミナスモータのサーボモータの原点復帰で時々ずれる現象の原因が不明
ノイズが原因と考えられるが周囲のユニットのため特定できない
有効なノイズ除去方法についてアドバイスを求めている
現在、ミナスモータ(松下電器)のサーボモータの原点復帰で原点位置が時々ずれるという現象が発生しています。原因はZ相ラインに12KHz(約1μ秒幅)のノイズなのですが原因を特定できません。周りに多くのユニットが組み込んであるので特定している時間は有りません。信号ラインから除去できる有効な方法が有りましたらアドバイス願います。尚、入力にプルダウンでCを入れましたが効果なしで大きくするとモータが動かなくなりました??
1.原点信号処理
(1).フォトセンサーで原点近傍信号を入れ速度をスローに落とす。
(2).モータドライバーのZ相信号をTD62002(ダーリントントランジスタ)で受けパルス発生器(駆動信号)のパルスを止めている。
*入出力共に10KΩでプルアップ
2.これまでの調査結果
(1).1日に約2回だけ全ポイントが同じ方向にずれ(次の原点復帰で正常に戻っている)
(2).ずれ量は一定でない
(3).原点近傍のスロー域を短くすると発生率が減少
(4).モータドライバーから信号処理基板までの接地が機器のボディーにされているか確認済
よろしくお願いします。
お礼
こんばんは、atano2001です。 CZ信号のプルアップ電源は12Vでした。多分ノイズマージンを稼ごうとTD62002にしたと思います。 よく見ると適当につぎはぎで考えた所が見え隠れしています。回答ありがとうございました。